第一篇:關(guān)于對一軋廠原料跨天車及軌道的檢測報告
關(guān)于對一軋廠原料跨天車及軌道的檢測報告
2013年5月27日下午16點(diǎn)左右,一軋廠原料跨東側(cè)的1#電磁吊天車在8#門東側(cè)附近脫軌。經(jīng)檢修人員搶修,更換掉該天車南北的兩個主動車輪后,于28日上午投入運(yùn)行。
設(shè)備管理部得到報告后,立即組織相關(guān)人員到現(xiàn)場進(jìn)行勘查發(fā)現(xiàn)問題較多,具體如下:(后附照片)
1.該35噸電磁吊天車為重型8輪式,兩個主動輪帶動6個從動輪(兩側(cè)各四個車輪)。車體為兩組式分體主梁,兩側(cè)分別用200㎜×200㎜的連接箱體通過銷軸(直徑80㎜)把天車的東西主梁連接成一個整體。該天車 南側(cè)的主動輪內(nèi)側(cè)輪沿,北側(cè)主動輪的外側(cè)輪沿在脫軌前均被磨掉。該輪沿圖紙標(biāo)準(zhǔn)厚度為25㎜,高度為25㎜,現(xiàn)已更換新車輪備件。兩個主動輪相鄰的從動輪外沿厚度目前磨損量均已超過15㎜。
2.該天車的小車行走東西軌道外側(cè)均有啃軌現(xiàn)象。另同跨4#天車的行走小車的東側(cè)軌道有啃軌現(xiàn)象。
3.該天車兩個連接箱體的銷軸卡板處磨損嚴(yán)重,說明天車在運(yùn)行中存在不同步現(xiàn)象。造成天車軌道的螺栓松動及左右擺動,應(yīng)該是造成啃軌的主要原因之一。
4.該車使用的軌道為重型50道軌,道軌上端面標(biāo)準(zhǔn)寬度為71㎜。發(fā)現(xiàn)在原料跨廠房的東側(cè)兩邊道軌磨損均比較嚴(yán)重,上端面磨損的最小寬度已接近62毫米左右,而且是雙面磨損,從截面看上端面形狀已呈弧形狀。5.兩側(cè)軌道的壓板螺栓有部分松動,螺栓的彈簧墊圈有斷裂現(xiàn)象。天車在運(yùn)行中,軌道隨著天車有微量移動現(xiàn)象。
6.在天車運(yùn)行軌道上,有部分連接道軌的魚尾板不規(guī)范,魚尾板中也有個別螺栓松動。
7.固定道軌的天車梁與廠房立柱的連接板有部分螺栓松動,也有個別沒有與廠房立柱連接的現(xiàn)象。
8.發(fā)現(xiàn)天車的兩個主動輪與后部的兩個從動輪在軌道上的接觸位臵不一致。(說明天車車體的對角線誤差較大)
9.對1#天車的測量數(shù)據(jù)如下:(測量工具為:PD40紅外線測距儀,天車停車位臵為:從東往西第二跨,測量時間:29日至31日上午,測量人員:白慧錦、趙潤貴、郭鵬、黃永強(qiáng)、毛志剛)
原料跨圖紙標(biāo)準(zhǔn)中心軌距為:28米
測量基準(zhǔn):是以天車主動、從動四個車輪的軸中心線對應(yīng)在軌道上的點(diǎn)為基準(zhǔn)
實(shí)測軌道中心軌距:
⑴ 27.995米
⑵ 27.986米
1#天車車體對角線為:
⑴ 29.154米
⑵ 29.112米
相差:42㎜
10.在對原料跨的3#和4#天車對角線的檢測中發(fā)現(xiàn),3#車的對角線數(shù)據(jù)相差25㎜,4#車的對角線數(shù)據(jù)相差23㎜。(天車停車位臵為:8#門往西第三跨至3#樓梯口之間,端梁結(jié)構(gòu)為整體式)
實(shí)測軌道中心軌距:
⑴ 28.010米
⑵ 28.019米
⑶ 28.025米
⑷
28.028米 3#天車車體對角線為: ⑴ 29.157米
⑵ 29.132米
相差:25㎜
4#天車車體對角線為: ⑴ 29.139米
⑵ 29.162米
相差:23㎜
在《通用橋式起重機(jī)》GB/T14405-2011中對軌距及天車對角線測量數(shù)據(jù)的描述為:
1.當(dāng)天車跨距大于10米時,以每對車輪為基準(zhǔn)測出的跨度相對差不大于5㎜。
2.當(dāng)天車跨距大于10米時,主梁和端梁焊接連接的橋架,以裝車輪的基準(zhǔn)點(diǎn)測得的對角線差不大于5㎜。
對于天車輪報廢的標(biāo)準(zhǔn)在GB6067.1-2010中的描述為: 1.車輪輪緣的厚度磨損達(dá)到設(shè)計厚度的50%。2.車輪輪緣的彎曲變形達(dá)到設(shè)計厚度的20%。3.車輪踏面的厚度磨損達(dá)到設(shè)計厚度的15%。
對于天車道軌報廢的標(biāo)準(zhǔn)是:道軌頂面與側(cè)面的磨損量(單側(cè))達(dá)到或超過3㎜。
設(shè)備管理部
2013年5月31日
第二篇:原料氣一廠氣化裝置液位低低跳車事故報告
原料氣一廠裝置液位低低跳車事故報告
一、事故單位:
自動化分公司儀表作業(yè)區(qū)
二、事故發(fā)生時間:
2013年2月12日9:04
三、事故地點(diǎn):
原料氣一廠氣化裝置現(xiàn)場
四、事故性質(zhì): 非責(zé)任事故
五、傷亡情況及財產(chǎn)損失:
無人員傷亡,損失原料氣185噸,損失成品1700噸
六、事故經(jīng)過:
2013年2月8日中控人員發(fā)現(xiàn)LIA1313B波動大,摘除聯(lián)鎖并聯(lián)系儀表對液位計沖洗,但因取壓管堵死未沖通,中控顯示-0.5%,聯(lián)鎖一直未掛。2013年2月12日9點(diǎn)LIA1303B、LIA1304B瞬間回零,造成氣化爐液位(三選二)低低跳車。然后LIA1303B回到67%,LIA1304B回到34%并逐漸下降,最后顯示-0.5%。而此時合成氨廠正在檢修,無CO2外送,原料氣一廠氣化A爐因燒嘴壓差波動,激冷水流量低,負(fù)荷加不上,霧化效果差,反應(yīng)不好,導(dǎo)致凈化CO2流量低,純度低(90%),而成品一廠生產(chǎn)要求CO2純度指標(biāo)大于98.5%,為保證安全生產(chǎn),成品一廠二個裝置先后停車。
七、事故原因:
直接原因:氣化爐液位計取壓管堵,造成液位變送器顯示失真,造成造成氣化爐液位低低跳車
間接原因:
1、氣化B爐運(yùn)行時間長,已達(dá)72天,管道結(jié)垢,儀
表人員周對氣化爐液位計的沖洗不徹底,且沒有沖洗記錄。
2、氣化A爐運(yùn)行也已達(dá)72天,燒嘴霧化效果差,燒嘴壓差波動大,關(guān)鍵時刻負(fù)荷加不上。影響CO2氣量和純度。
3、適逢原料氣一廠計劃檢修,成品一廠新老裝置無其他CO2氣源。
八、事故責(zé)任人處理意見:
1、自動化分公司儀表作業(yè)區(qū)儀表工對氣化爐液位計每周沖洗不徹底,扣罰1500元;班長扣罰500元。
2、自動化分公司儀表作業(yè)區(qū)主任負(fù)有管理責(zé)任扣罰2000元
3、自動化分公司經(jīng)理負(fù)有管理責(zé)任扣罰1000元
4、自動化分公司儀表作業(yè)區(qū)事故產(chǎn)量損失扣罰15000元
九、事故防范和整改措施:
1、沖洗液位計時,中控必須先摘除聯(lián)鎖,現(xiàn)場操作工在確認(rèn)中控聯(lián)鎖摘除后,才能讓儀表工沖洗液位計。
2、正常運(yùn)行爐,要求儀表人員每星期對氣化爐液位計沖洗一次,沖洗之前聯(lián)鎖摘除,并逐個沖洗確認(rèn)取壓管通暢,并做好巡檢記錄。
3、正常運(yùn)行時,若有液位計指示不準(zhǔn),聯(lián)系儀表沖洗好此液位計后,再將另兩個液位計一并沖洗。
4、加強(qiáng)水質(zhì)管理,合理安排檢修周期。
安全環(huán)保部事故調(diào)查科