第一篇:關(guān)于東易煤礦向我礦采空區(qū)排水情況的說(shuō)明
關(guān)于東易煤礦向我礦采空區(qū)排水情況的說(shuō)明
2014年6月27日早班,我礦現(xiàn)采E9104回采工作面轉(zhuǎn)載機(jī)尾部發(fā)現(xiàn)有積水,并且水位逐漸上漲。之后,我礦在E9104采面相鄰E9105運(yùn)輸順槽350m處打了一個(gè)放水孔,結(jié)果此順槽內(nèi)的水位只在2天的時(shí)間內(nèi)就上漲至235m處,與E9104采空區(qū)水位相平,我礦懷疑是東易煤礦向我礦采空區(qū)排放井下水。
7月2日上午,我礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)去東易煤礦調(diào)查了解東易礦井下水排放情況,確診東易煤礦近期不外排井下水,而是直接排向東易礦4#煤層采空區(qū),而東易煤礦4#煤層采空區(qū)的一部分井田已于2012年2月24日經(jīng)山西省國(guó)土資源廳晉國(guó)土資函【2012】73號(hào)文批復(fù)置換成為我礦井田。無(wú)巧不成書,我礦已采E9102采空區(qū)的正上方相對(duì)應(yīng)位置正好是置換回東易礦的已采4#煤層采空區(qū)。
鑒于我礦礦區(qū)地理位置標(biāo)高東北高西南低的實(shí)際情況,E9102標(biāo)高高于E9103、E9103標(biāo)高高于E9104標(biāo)高,東易煤礦井下水排至4#煤層采空區(qū),從而流入我礦E9102采空區(qū),經(jīng)過(guò)E9103采空區(qū),最后匯入E9104采空區(qū),這就是我礦目前E9104采空區(qū)積水上漲的主要原因。
第二篇:煤礦駐礦安監(jiān)員日?qǐng)?bào)表填報(bào)說(shuō)明
煤礦駐礦安監(jiān)員日?qǐng)?bào)表填表說(shuō)明
一、隱患督促整改情況(欄):必須注明截止到當(dāng)日已整改的隱患條數(shù)和未整改的隱患條數(shù),且必須把未整改的隱患逐條列出。
二、備注(欄)按照以下8條,填寫煤礦未完成或達(dá)不到要求的項(xiàng)目和內(nèi)容:
1、井下采掘工作面瓦斯抽采工作是否到位,抽采是否達(dá)標(biāo),有無(wú)抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判報(bào)告。
2、掘進(jìn)工作面探掘是否到位,有無(wú)超掘現(xiàn)象。
3、礦井監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運(yùn)行,采掘工作面、機(jī)電硐室、水倉(cāng)等地點(diǎn)傳感器是否安裝到位。
4、采煤工作面“瓦電閉鎖”、掘進(jìn)工作面“兩閉鎖”是否安裝,是否靈敏可靠。
5、是否有私自開掘(或回采)的巷道(或工作面),是否有私撤密閉等。
6、有無(wú)石門揭煤(或過(guò)斷層構(gòu)造等),是否編制有揭煤措施、消突評(píng)價(jià)報(bào)告,是否督促煤礦報(bào)措施到分局備案。
7、被停產(chǎn)、停建整改或整頓的煤礦,必須把整改地點(diǎn)、整改內(nèi)容逐一列出。
8、其它需要說(shuō)明的情況。
注:從2013年12月1日起,每個(gè)駐礦員必須按上述要求填寫,若匯報(bào)內(nèi)容不按上述要求填寫的,每1次從當(dāng)月下井補(bǔ)貼中扣50元。
第三篇:劉東煤礦綜掘機(jī)使用情況說(shuō)明
煤巷綜掘工藝施工使用情況小結(jié)
我礦于2006年初因礦井技改需要引進(jìn)煤巷綜掘設(shè)備,掘進(jìn)機(jī)型號(hào)為EBJ-120TP,生產(chǎn)廠家為太原煤礦機(jī)械廠,設(shè)備總價(jià)值為190萬(wàn)元。2011年3月份開始先后施工Ⅱ東-七煤17202工作面運(yùn)輸巷、17201工作面運(yùn)輸巷,根據(jù)月度進(jìn)尺驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),全煤巷進(jìn)尺基本穩(wěn)定在200米以上。經(jīng)過(guò)近半年的使用情況看,取得了以下的安全和經(jīng)濟(jì)方面的效益:
1、月度掘進(jìn)進(jìn)尺大幅度提高。使用掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)全煤巷每班次完成至少兩個(gè)以上的循環(huán),每循環(huán)進(jìn)尺為1.6米,班進(jìn)尺為不少于3.2米;月進(jìn)尺200米以上;而相同條件下采用爆破落煤工藝,工藝程序復(fù)雜,工藝之間不能平行作業(yè),每班最多完成一個(gè)循環(huán),進(jìn)尺1.6米,歷史上月進(jìn)尺最多為120米左右。
2、迎頭作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度大大降低。采用炮掘工藝流程相對(duì)復(fù)雜,環(huán)節(jié)較多,需要打眼、裝藥、放炮、裝煤等工序,相比較而言,工序較多,循環(huán)時(shí)間較長(zhǎng),各種工藝之間只能順序作業(yè),基本不能采用平行作業(yè),作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度大;而采用掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)環(huán)節(jié)相對(duì)簡(jiǎn)單,可以實(shí)現(xiàn)邊割煤邊出煤,循環(huán)作業(yè)時(shí)間大大減少,一班次可完成2個(gè)以上循環(huán);采用掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)時(shí)可以實(shí)現(xiàn)下層皮帶機(jī)帶料,大大降低了工人運(yùn)料的勞動(dòng)強(qiáng)度和工序時(shí)間。
3、作業(yè)人員的安全可靠度高。采用炮掘工藝,需要打眼、裝藥、爆破等多個(gè)環(huán)節(jié),作業(yè)人員基本上都在迎頭幾米范圍內(nèi)的空間內(nèi)作業(yè),而迎頭支護(hù)相對(duì)而言穩(wěn)定性性差,不確定性多,經(jīng)常會(huì)發(fā)生頂板事故;而且作業(yè)地點(diǎn)而且爆破作業(yè)過(guò)程中還會(huì)涉及瓦斯的問(wèn)題,炮煙對(duì)作業(yè)人員的身體健康還存在著一定的影響,安全系數(shù)下降;而采用掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn),基本上不存在上述問(wèn)題,迎頭基本沒(méi)有人員(除掘進(jìn)機(jī)司機(jī)等人員外),在掘進(jìn)機(jī)司機(jī)割煤過(guò)程中頂板是逐步揭露的,有一個(gè)逐步穩(wěn)定的過(guò)程;割煤的同時(shí)后面可以進(jìn)行備料等其他作業(yè),各工序之間可以平行作業(yè)。
4、壓縮減少人員編制。按照作業(yè)規(guī)程中勞動(dòng)組織人員配備表要求:采用炮掘工藝在冊(cè)編制人員不得少于40人;二綜掘機(jī)掘進(jìn)時(shí)額定人員只需33人,減少7人,不僅減少了勞動(dòng)工資成本,還提高的人工效率。