第一篇:呼石化年500萬(wàn)噸常壓蒸餾裝置試車成功
呼石化年500萬(wàn)噸常壓蒸餾裝置試車成功
中國(guó)石油網(wǎng)消息(記者邢利平)“常壓裝置試運(yùn)行12天,加工原油5萬(wàn)噸,生產(chǎn)的柴油、石腦油等產(chǎn)品質(zhì)量全部合格,裝置運(yùn)行穩(wěn)定可控。”9月19日,一組優(yōu)異數(shù)據(jù)的出爐,表明呼和浩特石化公司年500萬(wàn)噸煉油擴(kuò)能改造工程常壓蒸餾裝置試車一次成功。這套裝置9月8日正式引原油試運(yùn),9月13日產(chǎn)出合格產(chǎn)品,9月18日10時(shí)完成為催化裂化、連續(xù)重整和加氫精制裝置儲(chǔ)備原料的任務(wù),開始降溫降量。截至9月19日18時(shí),這套裝置退油結(jié)束,試車圓滿成功。呼石化年500萬(wàn)噸常壓蒸餾裝置的試車成功,標(biāo)志著這個(gè)公司年500萬(wàn)噸項(xiàng)目公用工程、油品儲(chǔ)運(yùn)等各系統(tǒng)流程被全面打通。呼石化年500萬(wàn)噸煉油擴(kuò)能改造工程2010年8月開工,經(jīng)過(guò)一年多的有效工期建設(shè),今年7月30日實(shí)現(xiàn)全面中交。呼石化年500萬(wàn)噸工程全面投產(chǎn)后,按現(xiàn)行的稅費(fèi)政策和價(jià)格測(cè)算,每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入300億元以上、稅費(fèi)70億元以上,將為呼和浩特市乃至內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。為確保試車工作穩(wěn)妥推進(jìn),呼石化把握工作節(jié)奏,生產(chǎn)準(zhǔn)備扎實(shí)有序,“三查四定”認(rèn)真細(xì)致。同時(shí),這個(gè)公司強(qiáng)化安全管理、現(xiàn)場(chǎng)管理和受控管理,嚴(yán)把每一道關(guān)口,緊盯每一個(gè)環(huán)節(jié),嚴(yán)防死守,有效銜接,順利打通各個(gè)工序流程,從而確保常壓蒸餾裝置試車一次成功。
中國(guó)石油首艘自升式海上鉆井平臺(tái)交付
擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),可在全球無(wú)限航區(qū)作業(yè)
中國(guó)石油網(wǎng)消息(記者蘇子開 特約記者劉冰)9月24日,在渤海灣遼寧省盤錦新港,由中國(guó)石油渤海裝備制造有限公司自主研制,擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的第一艘自升式海上鉆井平臺(tái)CP-300正式交付使用。集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員李新華出席交付儀式并為CP-300鉆井平臺(tái)砍纜。這艘滿載著中國(guó)石油裝備制造技術(shù)希望的平臺(tái)起航遠(yuǎn)行。CP-300自升式海上鉆井平臺(tái)2011年11月成功下水,根據(jù)國(guó)際質(zhì)量保證要求,經(jīng)過(guò)10個(gè)月的調(diào)試和試驗(yàn)后,今年9月達(dá)到交付條件。CP-300的交付使用,對(duì)于落實(shí)國(guó)家發(fā)展高端裝備制造業(yè)規(guī)劃,振興遼寧省與盤錦市工業(yè)基地,以及加快中國(guó)石油裝備制造業(yè)大發(fā)展具有重要意義。CP-300自升式海上鉆井平臺(tái),適用于淺海海上石油勘探開發(fā),可在全球無(wú)限航區(qū)施工作業(yè),最大作業(yè)水深300英尺(91.44米),最大鉆井作業(yè)深度9000米,一次就位可鉆井30口,設(shè)計(jì)定員105人,各項(xiàng)指標(biāo)均處于國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先水平。
在CP-300自升式海上鉆井平臺(tái)研制中,渤海裝備制造采用6項(xiàng)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)系統(tǒng)、6項(xiàng)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù),打造出中國(guó)石油第一張進(jìn)入世界高端海工市場(chǎng)的名片。通過(guò)發(fā)揮生產(chǎn)模塊建造與平臺(tái)建造一體化優(yōu)勢(shì),渤海裝備制造的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向海洋工程高端裝備制造為主、陸地石油與風(fēng)電裝備制造并舉轉(zhuǎn)變,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向裝備工程服務(wù)領(lǐng)域一體化轉(zhuǎn)變。作為中國(guó)石油唯一的海洋油氣工程裝備生產(chǎn)基地,渤海裝備制造以CP-300的交付使用為契機(jī),進(jìn)一步面向市場(chǎng)深化發(fā)展。此外,由渤海裝備制造設(shè)計(jì)的更為先進(jìn)的CP-400海上鉆井平臺(tái)已通過(guò)中國(guó)、美國(guó)和挪威三國(guó)船級(jí)社審核,將進(jìn)一步填補(bǔ)中國(guó)石油裝備制造技術(shù)空白。來(lái)自遼寧省、中國(guó)石油相關(guān)部門,以及當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)代表共同見證這一歷史時(shí)刻。
大慶油田重點(diǎn)工程建設(shè)全速推進(jìn)
中國(guó)石油網(wǎng)消息(記者鄒德慶 王志田)9月20日,大慶油田基建大項(xiàng)目施工建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)傳來(lái)喜訊,國(guó)家發(fā)改委批復(fù)的大慶油田熱電廠“上大壓小”擴(kuò)建工程實(shí)現(xiàn)“一到頂兩就位”(主體框架到頂,高壓和低壓加熱器吊裝就位)。這是大慶油田強(qiáng)化科學(xué)管理,全速推進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè),為原油年4000萬(wàn)噸持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)提供保障的縮影。大慶油田積極響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排戰(zhàn)略部署,響亮提出“建一項(xiàng)精品工程,經(jīng)得起百年考驗(yàn)”的目標(biāo),推進(jìn)油田熱電廠“上大壓小”擴(kuò)建工程等油田基建大項(xiàng)目建設(shè),為建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)做貢獻(xiàn)。2011年6月20日,大慶油田熱電廠“上大壓小”擴(kuò)建工程項(xiàng)目正式開工。一年多來(lái),項(xiàng)目經(jīng)理部圍繞“建設(shè)百年精品工程”的工作目標(biāo),制定下發(fā)“創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程實(shí)施規(guī)劃”、“現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理標(biāo)準(zhǔn)”等一系列管理辦法,嚴(yán)抓施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制。截至目前,這項(xiàng)工程順利通過(guò)黑龍江省電力質(zhì)監(jiān)站對(duì)工程的首次驗(yàn)收和土建一階段的檢查驗(yàn)收,實(shí)現(xiàn)主體工程框架到頂,工程合格率達(dá)到100%。
為確保工程質(zhì)量,項(xiàng)目經(jīng)理部組織施工、監(jiān)理和設(shè)計(jì)等單位堅(jiān)持每半個(gè)月開展一次質(zhì)量聯(lián)合大檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題齊唱“黑臉”包公,不做“紅臉”關(guān)公。記者在現(xiàn)場(chǎng)看到,鍋爐平臺(tái)和集控樓等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高的項(xiàng)目,均懸掛“工程創(chuàng)優(yōu)示范樣板”標(biāo)牌。“截至目前,我們的‘施工競(jìng)賽公告欄’已對(duì)98項(xiàng)好做法進(jìn)行了表?yè)P(yáng),發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金2.22萬(wàn)元,對(duì)115項(xiàng)質(zhì)量不符合要求的項(xiàng)目在‘施工管理曝光欄’公開批評(píng),處罰8.43萬(wàn)元。”項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人告訴記者。大慶油田參建單位在嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)的同時(shí),嚴(yán)把管理關(guān),使精品工程和效益工程不斷涌現(xiàn)。采油二廠聚南3—10聯(lián)合站工程新建轉(zhuǎn)油放水站、注水站、變電所和中控樓各1座,擔(dān)負(fù)站外117口油井來(lái)液處理任務(wù),是大慶穩(wěn)油上產(chǎn)的基建大項(xiàng)目。工程開工建設(shè)以來(lái),這個(gè)廠基建工程管理中心確立“當(dāng)年任務(wù)當(dāng)年完”的目標(biāo),各項(xiàng)工程和各道工序堅(jiān)持“樣板起步”,并在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立實(shí)物樣板。作為承建單位的大慶油田工程建設(shè)油建公司堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)施工,目前已完成主體工程的80%;站外117口油井已完成基建工作量71口,利用老區(qū)剩余能力投產(chǎn)油井21口和計(jì)量間兩座,工程按計(jì)劃順利推進(jìn)。此外,采油四廠聚杏八轉(zhuǎn)油站和采油一廠聚南1—2高濃度聚驅(qū)污水處理站等樣板工程建設(shè)也正緊鑼密鼓地進(jìn)行。
長(zhǎng)慶油田采氣三廠無(wú)人值守站改造全部完成網(wǎng)絡(luò)電子巡井 點(diǎn)擊鼠標(biāo)控制
中國(guó)石油網(wǎng)消息(特約記者南潔 通訊員李亮亮)9月24日,隨著蘇20—1數(shù)字化集氣站的投運(yùn),長(zhǎng)慶采氣三廠無(wú)人值守站改造全部完成。各生產(chǎn)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)信息化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、自動(dòng)化管理,推動(dòng)了生產(chǎn)方式的變革。蘇里格氣田地處毛烏素沙漠,地質(zhì)條件差,開發(fā)難度大,是典型的低滲、低壓、低豐度巖性氣藏。要有效管理好上萬(wàn)口氣井,難度很大。為降低操作成本、提高工作效率、保護(hù)草原環(huán)境,近年來(lái),長(zhǎng)慶采氣三廠積極探索,緊密結(jié)合氣田生產(chǎn)管理實(shí)際,對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行合理優(yōu)化,通過(guò)不斷改造和創(chuàng)新,全面加快數(shù)字化建設(shè)。這個(gè)廠利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、控制技術(shù)的最新成果,自主開發(fā)了一套數(shù)字化、智能化的生產(chǎn)管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)作業(yè)區(qū)監(jiān)控室、采氣廠調(diào)度中心二級(jí)監(jiān)控。同時(shí),這個(gè)廠積極調(diào)整氣田數(shù)字化管理思路,逐級(jí)開展氣田數(shù)字化升級(jí)改造,全力推進(jìn)業(yè)務(wù)流與數(shù)據(jù)流的統(tǒng)一,增加了設(shè)備智能管理、生產(chǎn)集中調(diào)度、預(yù)警和信息資料匯集等功能。這個(gè)廠為所有投產(chǎn)氣井安裝緊急截?cái)嚅y,實(shí)現(xiàn)單井智能化管理,可通過(guò)設(shè)定油壓控制自動(dòng)開關(guān)井。單井拍照、錄像監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)井場(chǎng)動(dòng)態(tài)、單井開關(guān)狀態(tài)、單井流量、單井壓力四個(gè)重點(diǎn)部位的實(shí)時(shí)監(jiān)控,有效提高了氣田生產(chǎn)效率和開發(fā)效益。作業(yè)區(qū)集中推行中心站管理模式,形成“電子巡井、人工巡檢、中心值守、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)”的生產(chǎn)方式,具備了指導(dǎo)生產(chǎn)運(yùn)行、支持決策分析的功能。作業(yè)一區(qū)生產(chǎn)大班班長(zhǎng)楊偉偉說(shuō):“以前關(guān)井需要我們到井場(chǎng)手工關(guān)井,至少需要一個(gè)多小時(shí),實(shí)施管理數(shù)字化后員工可直接在中心站內(nèi)自動(dòng)關(guān)井,整個(gè)關(guān)井過(guò)程只需幾分鐘,大大提高了生產(chǎn)效率和安全性?!?在推進(jìn)數(shù)字化作業(yè)區(qū)建設(shè)上,這個(gè)廠形成“作業(yè)區(qū)監(jiān)控—中心站應(yīng)急”的管理辦法,建成了以作業(yè)區(qū)監(jiān)控室為生產(chǎn)組織中樞的生產(chǎn)管理模式,實(shí)現(xiàn)集氣站“就地自動(dòng)控制,遠(yuǎn)程操作管理和集中監(jiān)視運(yùn)行”,改變了人工巡井、集氣站駐守的勞動(dòng)組織方式,為采氣廠作業(yè)區(qū)在數(shù)字化條件下的生產(chǎn)管理和運(yùn)行做出有益探索。如果站上員工需要查看氣井?dāng)?shù)據(jù),只需輕輕用鼠標(biāo)點(diǎn)擊一下,就可以從計(jì)算機(jī)中查出所有生產(chǎn)數(shù)據(jù),一目了然。
第二篇:一聯(lián)合車間0.8Mta常壓裝置和0.5Mta催化裂化裝置試車工作總結(jié)
一、前言:
0.8Mt/a常壓裝臵和0.5Mt/a催化裂化裝臵是****公司的振興工程、騰飛工程,關(guān)系到分公司每一位職工的切身利益。只有新裝臵開起來(lái)了,企業(yè)才能生存下去,并且逐步發(fā)展壯大。0.8Mt/a常壓裝臵由洛陽(yáng)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),中國(guó)化學(xué)工程第十三建設(shè)公司承建,0.5Mt/a催化裂化裝臵也由洛陽(yáng)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),中石化第五建設(shè)公司承建。于2003年2月9日破土動(dòng)工,2004年5月25日常壓進(jìn)行了吹掃試壓、烘爐、水聯(lián)運(yùn)、油聯(lián)運(yùn)等一系列工作后,于6月18日實(shí)現(xiàn)投料試車一次成功,6月21日生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。2004年6月4催化進(jìn)行了吹掃試壓、烘兩器、水聯(lián)運(yùn)、油聯(lián)運(yùn)、鍋爐打靶、烘爐、煮爐等一系列工作后,于7月6日實(shí)現(xiàn)投料試車一次成功,7月7日噴油生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。聯(lián)合裝臵開工后生產(chǎn)運(yùn)行正常,催化裝臵于7月20日開主風(fēng)機(jī)主機(jī),投用煙機(jī)。二、一聯(lián)合裝臵概況:常壓蒸餾、催化裂化、開工鍋爐和氣柜組成聯(lián)合裝臵,稱為一聯(lián)合。0.8Mt/a常壓蒸餾裝臵主要由一脫三注部分、原油換熱部分、初餾及常壓蒸餾部分和產(chǎn)品精制部分(堿洗部分)組成。0.5Mt/a催化裂化裝臵主要包括反應(yīng)-再生、分餾、吸收穩(wěn)定(含氣壓機(jī))、主風(fēng)機(jī)-煙機(jī)系統(tǒng)、余熱鍋爐、產(chǎn)汽系統(tǒng)、產(chǎn)品精制部分。催化裝置設(shè)計(jì)原料為陜北常壓渣油和塔河減壓蠟油的混合原料,主要產(chǎn)品有干氣、液化氣、汽油、輕柴油、油漿等。常壓蒸餾設(shè)計(jì)原料為陜北安塞原油,主要產(chǎn)品有化工輕油、柴油、常壓重油。裝臵設(shè)計(jì)年開工8400小時(shí)。
常壓裝臵主要設(shè)備共有131臺(tái): 1.塔類:(1)初餾塔,塔徑為Φ1800,共設(shè)22層高效塔盤。
(2)常壓塔及常壓汽提塔
常壓塔,直徑為Φ2400,塔內(nèi)共設(shè)50層高效塔盤。
常壓汽提塔直徑為Φ800分為三段,內(nèi)設(shè)填料。2.加熱爐
常壓爐的操作負(fù)荷為8510kw,設(shè)計(jì)負(fù)荷10645kw。初底油分2路入加熱爐。
3.容器類
常壓蒸餾裝臵共需容器23臺(tái)。原油采用兩級(jí)電脫鹽,電脫鹽罐為Φ2800×9930,采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的鼠籠式電脫鹽技術(shù)或交直流電脫鹽技術(shù)。
4.冷換設(shè)備
換熱流程采用簡(jiǎn)單、靈活的換熱流程。在合適部位選用有強(qiáng)化作用的冷換設(shè)備,減少換熱面積,減少投資。常壓蒸餾裝臵冷換熱設(shè)備總計(jì)24臺(tái);空冷器總計(jì)4片。5.機(jī)泵
油泵多選用ZA、ZE油泵。電機(jī)采用YBXn型高效率電機(jī),以減少電耗。常壓蒸餾裝臵共有泵4l臺(tái),電機(jī)4l臺(tái) 催化裝臵主要設(shè)備共有336臺(tái):
1、反應(yīng)-再生部分 1.1提升管反應(yīng)器
采用折疊式提升管,分為三段,下段為預(yù)提升段,鋼徑為0.85m、內(nèi)襯150mm隔熱耐磨襯里。中段為進(jìn)料及第一反應(yīng)區(qū),鋼徑為1.0 m、內(nèi)襯100mm隔熱耐磨襯里;進(jìn)料設(shè)兩排各4組SKH-4型高效霧化噴嘴,進(jìn)料采用回?zé)捰?、回?zé)捰蜐{、原料油混合進(jìn)料。上段為第二反應(yīng)區(qū),鋼徑為2.2m,內(nèi)襯100mm隔熱耐磨襯里;反應(yīng)二區(qū)入口處設(shè)急冷油和急冷水各2組噴嘴;反應(yīng)二區(qū)出口至粗旋部分,鋼徑為1.0 m、內(nèi)襯100mm隔熱耐磨襯里;提升管出口設(shè)1組粗旋。1.2沉降器及汽提段
沉降器臵于再生器之上,鋼徑為4.4m,內(nèi)襯100mm無(wú)龜甲網(wǎng)襯里,采用2組單級(jí)PV型旋風(fēng)分離器。
汽提段鋼徑2m,設(shè)8層改進(jìn)型環(huán)形擋板,整個(gè)汽提段插入再生器中,外襯100mm隔熱耐磨襯里。
在沉降器粗旋料腿出口下部設(shè)待生催化劑抽出斗,反應(yīng)二區(qū)需補(bǔ)充的待生催化劑由此斗抽出。
1.3再生器
采用大小筒結(jié)構(gòu),稀、密相鋼徑分別為7.2m、5.8m(內(nèi)徑6.9m、5.5m),采用150mm厚的無(wú)龜甲網(wǎng)單層隔熱耐磨襯里,主要內(nèi)構(gòu)件包括4組兩級(jí)PV型旋風(fēng)分離器、主風(fēng)分布管、待生塞閥套筒及特殊設(shè)計(jì)的待生催化劑分配器、內(nèi)取熱器等。1.4取熱器
本設(shè)計(jì)設(shè)一臺(tái)氣控外循環(huán)式翅片管外取熱器,直徑1.6m,內(nèi)襯100mm隔熱耐磨襯里,汽水循環(huán)系統(tǒng)采用自然循環(huán)方式,正常取熱量為5885kW。內(nèi)取熱設(shè)3根翅片管式取熱管,產(chǎn)飽和蒸汽;另設(shè)4根過(guò)熱盤管;內(nèi)取熱器總?cè)崃繛?978 kW。1.5三級(jí)旋風(fēng)分離器
采用一臺(tái)臥管式三級(jí)旋風(fēng)分離器。
2、塔類 2.1分餾塔:
分餾塔直徑Φ3400mm,采用30層雙溢流ADV高效微分浮閥塔盤。2.2輕柴油汽提塔
直徑Φ1200mm,采用6層單溢流ADV高效微分浮閥塔盤。2.3吸收塔: 直徑Φ1800mm,采用30層雙溢流ADV高效微分浮閥塔盤。2.4解吸塔:
直徑Φ2200mm,采用30層雙溢流ADV高效微分浮閥塔盤。2.5再吸收塔:
直徑Φ1000mm,采用22層單溢流ADV高效微分浮閥塔盤。2.6穩(wěn)定塔:
直徑Φ2200mm,采用40層雙溢流ADV高效微分浮閥塔盤。3.1主風(fēng)機(jī)組
主風(fēng)機(jī)組采用主風(fēng)機(jī)-煙機(jī)-電動(dòng)機(jī)三機(jī)組配臵。主風(fēng)機(jī)為離心式風(fēng)機(jī)。煙機(jī)采用單級(jí)懸臂式,電動(dòng)機(jī)為鼠籠式異步電動(dòng)機(jī)。主風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)流量1165m3n/min(干基),設(shè)計(jì)出口壓力0.4MPa(絕)。主風(fēng)機(jī)型號(hào):
5E1400-4.079 / 0.979 功率:5365 kW
煙氣輪機(jī)型號(hào):YL-5000C 功率:4900 kW 電動(dòng)機(jī)型號(hào): YFKS900-4 功率:5500 kW 3.2備用主風(fēng)機(jī)組
備用主風(fēng)機(jī)組采用主風(fēng)機(jī)-電動(dòng)機(jī)兩機(jī)組配臵。主風(fēng)機(jī)為離心式風(fēng)機(jī)。主風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)流量816m3n/min(干基),設(shè)計(jì)出口壓力0.32MPa(絕)。
備用主風(fēng)機(jī)型號(hào): D1000-3.263 / 0.979 功率:3030 kW 電動(dòng)機(jī)型號(hào): YKS710-4 功率:3400 kW 3.3增壓機(jī)組
增壓機(jī)采用增壓機(jī)+電動(dòng)機(jī)二機(jī)組配臵。(一開一備),增壓機(jī)為離心式。設(shè)計(jì)流量160m3n/min,設(shè)計(jì)出口壓力0.48MPa(絕)。
增壓機(jī)型號(hào): B75-4.895 / 3.977 功率:158 kW 電動(dòng)機(jī)型號(hào): YB450-2W 功率:280 kW 3.4富氣壓縮機(jī)組
富氣壓縮機(jī)采用氣壓機(jī)-中壓背壓蒸汽輪機(jī)兩機(jī)組配臵。氣壓機(jī)流量236m3n/min,入口壓力0.19MPa(絕),出口壓力1.6MPa(絕);中壓背壓蒸汽輪機(jī)用汽量27t/h。氣壓機(jī)型號(hào): 2MCL456-42 功率:1626 kW 蒸汽輪機(jī)型號(hào): N1.8-35/11 功率:1789 Kw
4、冷換設(shè)備
對(duì)于一般的冷換設(shè)備選用BES、BJS系列為主;對(duì)于除鹽水與分餾塔頂循環(huán)油換熱的換熱器選用BIU系列;對(duì)壓降及油氣冷卻要求較嚴(yán)的部位,如分餾塔頂,采用低壓降、高效率的波紋管折流桿冷凝器。共49臺(tái)。
5、油泵
本裝臵所選油泵以能滿足大流量要求、高效率的ZA、ZE型離心泵為主,電機(jī)均選用YB系列電機(jī)。共102臺(tái)。
6、余熱鍋爐
設(shè)臵一臺(tái)余熱鍋爐,由過(guò)熱段、蒸發(fā)段及省煤段組成。余熱鍋爐不補(bǔ)燃料氣。
三、裝臵工藝特點(diǎn):
0.5Mt/a催化裂化裝臵在設(shè)計(jì)上采用了目前國(guó)內(nèi)乃至世界的先進(jìn)工藝技術(shù),主要有:
(1)、兩器采用洛陽(yáng)石化工程公司的同軸型式催化裂化技術(shù),該兩器型式具有技術(shù)先進(jìn)、操作簡(jiǎn)單、抗事故能力強(qiáng)、能耗低及占地少等特點(diǎn);(2)、再生器采用的同軸單段逆流高效再生技術(shù)是目前國(guó)內(nèi)最可靠的先進(jìn)再生技術(shù)之一,該技術(shù)已成功應(yīng)用于十多套新建或改造的大型催化裂化裝臵;
(3)、通過(guò)加高待生套筒使待生催化劑進(jìn)入密相床上部,并在待生套筒出口配臵特殊設(shè)計(jì)的待生催化劑分配器,使待生劑均勻分布于再生密相床上部,然后向下流動(dòng)與主風(fēng)形成氣固逆流接觸,有利于提高總的燒焦強(qiáng)度并減輕催化劑的水熱失活。為單段逆流高效再生提供基本的保證;
(4)、采用內(nèi)、外結(jié)合取熱方式,本裝臵由于生焦率較高且為一段完全再生,故再生熱量過(guò)剩較大,根據(jù)調(diào)節(jié)靈活性以及對(duì)再生的影響等方面的綜合考慮,本裝臵取熱系統(tǒng)采用了內(nèi)、外結(jié)合的取熱方式,即在再生器密相床設(shè)臵內(nèi)取熱器取走一部分熱,同時(shí)設(shè)臵一臺(tái)氣控式外取熱器以調(diào)節(jié)總?cè)嶝?fù)荷,兩取熱器總的取熱能力為12863KW~19295KW;
(5)、反應(yīng)一區(qū)采用分層進(jìn)料技術(shù):在反應(yīng)一區(qū)適宜的部位分層布臵進(jìn)料噴嘴,不僅可根據(jù)混合進(jìn)料的不同裂化性能采取不同的反應(yīng)條件,而且可根據(jù)裝臵處理量的變化和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求來(lái)控制反應(yīng)時(shí)間。上、下兩層共8個(gè)噴嘴。(6)、進(jìn)料噴嘴采用霧化效果好的SKH型噴嘴,并采用較高的原料油預(yù)熱溫度(200℃)以降低原料進(jìn)噴嘴的粘度,確保原料的霧化效果及油氣接觸效果;
(7)、沉降器采用新型防結(jié)焦措施,提高汽提效果對(duì)降低再生器燒焦負(fù)荷在減輕催化劑水熱失活有很大好處,本裝臵采用了特殊設(shè)計(jì)的汽提段擋板,以改善汽提蒸汽與待生催化劑觸,提高汽提效果;(8)、降烯烴工藝采用石科院的MIP(多產(chǎn)異構(gòu)烷烴)技術(shù)。該工藝突破了現(xiàn)有的催化裂化工藝對(duì)某些反應(yīng)的限制,實(shí)現(xiàn)可控性和選擇性地進(jìn)行某些反應(yīng),產(chǎn)品的性質(zhì)和產(chǎn)品分布得到改善。
四、裝臵開工及運(yùn)行:4.1裝臵開工情況
西安分公司十分重視本次清潔燃料技改工程的技術(shù)培訓(xùn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備工作,成立了生產(chǎn)準(zhǔn)備小組,并組織了相關(guān)技術(shù)人員和操作人員先后分兩批去上海高橋分公司進(jìn)行培訓(xùn)和技術(shù)交流,組織技術(shù)人員對(duì)操作人員進(jìn)行講課。建立了東方仿真系統(tǒng)培訓(xùn)室,讓大批的操作人員在開工前熟悉了開工過(guò)程和DCS操作,并逐一進(jìn)行了考核。
常壓裝臵:5.25日開始引非凈化風(fēng)吹掃正式進(jìn)入開工階段;6.4日水沖洗結(jié)束;6.10日水聯(lián)運(yùn)全面結(jié)束6.12日常壓加熱爐烘爐結(jié)束;6.18日柴油循環(huán)結(jié)束;6.18日16:00引原油;6.19日14:00常壓爐點(diǎn)火;6.21日19:00餾出口產(chǎn)品質(zhì)量全部合格,常壓裝臵一次開車成功。
催化裝臵:6.11,反應(yīng)引主風(fēng)試密正式進(jìn)入開工階段;7.2日反再系統(tǒng)烘器升溫結(jié)束;7.3日完成流化試驗(yàn);7.4日4:18反應(yīng)噴油;7月6日12:20停凈化風(fēng),裝臵自保停車;7月7日15:00反應(yīng)噴油;7月8日,餾出口產(chǎn)品質(zhì)量全部合格;7月9日11:20開氣壓機(jī),富氣進(jìn)穩(wěn)定;7月20日,開主風(fēng)機(jī)主機(jī),開煙氣輪機(jī)。4.2裝臵運(yùn)行情況
裝臵投入正常生產(chǎn)后,按照MIP工藝技術(shù)要求,通過(guò)摸索原料油性質(zhì)、反應(yīng)溫度與反應(yīng)轉(zhuǎn)化率、待生循環(huán)塞閥開度、劑油比、蒸汽量、催化劑活性等操作參數(shù)的影響,初步掌握了MIP工藝的特點(diǎn),使汽油烯烴有了較大幅度的下降,汽油烯烴目前保持在35%一下。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的平穩(wěn)運(yùn)行,經(jīng)初步標(biāo)定和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)考核,裝臵的處理量和產(chǎn)品收率都達(dá)到或超過(guò)了設(shè)計(jì)值,其中常壓最高日加工量2660t/d(89萬(wàn)噸/年),催化最高日加工量1440t/d(50萬(wàn)噸/年)。催化裝臵:汽油收率在41.7%,柴油收率在27.85%,液化氣收率在11.92%,油漿收率在3.36%,裝臵總液收在84.84%。常壓裝臵:石腦油收率14.08%,柴油收率在29.89%,裝臵輕收在43.97%,產(chǎn)品分布良好。4.2.1摸索經(jīng)驗(yàn),嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)
催化裝臵反應(yīng)部分采用MIP工藝,新增了煙機(jī)、汽輪機(jī)等新設(shè)備,而且新增了汽油、干氣、液化氣脫硫等新工藝。在開工初期生產(chǎn)波動(dòng)較大,系統(tǒng)藏量難以維持,產(chǎn)品分布不理想,氣壓機(jī)不時(shí)的發(fā)生喘振現(xiàn)象,油漿固含量也偏高。
①針對(duì)催化劑跑損,系統(tǒng)藏量難以維持問(wèn)題。經(jīng)分析跑損的原因主要因?yàn)榧尤氲拇呋瘎┘?xì)粉太多(40μm以下占25%),平衡劑種類較雜,催化劑硬度不同,磨損指數(shù)不同,催化劑磨損較大。一方面排除了設(shè)備問(wèn)題,另一方面我們圍繞生產(chǎn)操作進(jìn)行了調(diào)整,一是控制好反應(yīng)蒸汽用量,防止催化劑熱崩;二是控制好二區(qū)循環(huán)塞閥開度;三是提高再生器系統(tǒng)藏量(40噸提高至60噸)。通過(guò)這些措施的采用,遏制了跑劑現(xiàn)象。目前催化劑單號(hào)穩(wěn)定在1.0kg/t。
②開工初期,裝臵負(fù)荷較低,產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)較大,裝臵收率較低。在7月20日投用主風(fēng)機(jī)主機(jī)后,逐漸提起裝臵負(fù)荷后,分餾塔改為柴油上抽、中段上返;提高反應(yīng)壓力。柴油95%℃由330升至360℃,柴油收率上升5%。其次,降低回?zé)挶?,減少回?zé)挶染偷扔跍p少總進(jìn)料中重芳烴含量,降低重質(zhì)烴分壓,減輕了原料油和回?zé)捰头磻?yīng)-吸附的惡性競(jìng)爭(zhēng)(回?zé)捰偷奈叫院蜌饣屎糜谠嫌停瑥亩黾有迈r原料中重質(zhì)烴的氣化率,提高新鮮原料重質(zhì)烴類的轉(zhuǎn)化率。最后采用較大的霧化蒸汽量,約占總進(jìn)料的7-9%。一是可以保證較好的霧化效果;二是降低油氣分壓,有利于重油大分子的充分汽化和裂化,從肯本上改善了反應(yīng)條件。
③油漿固含量偏高的問(wèn)題,主要因?yàn)榉磻?yīng)蒸汽量較大,催化劑存在熱崩情況,反應(yīng)流化狀態(tài)不穩(wěn)。裝臵改預(yù)提升蒸汽為預(yù)提升干氣,控制預(yù)提升線速2.0-3.0m/s左右,間接控制預(yù)提升段催化劑密度在250-400kg/m3。適宜的線速可以使催化劑形成均勻向上的活塞流,減少催化劑返混,提高油劑接觸效率,同時(shí)防止液滴穿透催化劑層,在提升管器壁結(jié)焦。④氣壓機(jī)不時(shí)的發(fā)生喘振現(xiàn)象,經(jīng)分析出現(xiàn)喘振的根本原因是壓縮機(jī)的流量過(guò)小,小于壓縮機(jī)的最小流量(或者說(shuō)由于壓縮機(jī)的背壓高于其最高排壓)導(dǎo)致機(jī)內(nèi)出現(xiàn)嚴(yán)重的氣體渦流區(qū);外因則是管網(wǎng)的壓力高于壓縮機(jī)所能提供的排壓,造成氣體倒流,并產(chǎn)生大幅度的氣流脈動(dòng)。離心式壓縮機(jī)的防喘振控制從原理上講就是設(shè)法改變壓縮機(jī)的性能曲線或者改變管網(wǎng)性能曲線,使工況點(diǎn)遠(yuǎn)離喘振線,使壓縮機(jī)能適應(yīng)生產(chǎn)要求在變工況下操作,以保持生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定。
離心式壓縮機(jī)的防喘振控制一般通過(guò)以下兩種調(diào)節(jié)方法來(lái)實(shí)現(xiàn):一是等壓調(diào)節(jié),即在背壓不變的前提下調(diào)節(jié)流量;二是等流量調(diào)節(jié),即在保證流量不變的情況下調(diào)節(jié)壓縮機(jī)的排氣壓力。(1)等壓調(diào)節(jié)
從前所述,當(dāng)離心式壓縮機(jī)入口流量過(guò)小時(shí),喘振就會(huì)發(fā)生。解決的根本方法就是提高入口流量,使工況點(diǎn)遠(yuǎn)離喘振區(qū)。此時(shí),可通過(guò)改變轉(zhuǎn)速的方法來(lái)調(diào)節(jié)。不過(guò),這時(shí)要考慮增加轉(zhuǎn)速后機(jī)組的操作參數(shù)是否超標(biāo),如最大轉(zhuǎn)速、汽室壓力、真空度等,還要考慮轉(zhuǎn)子的強(qiáng)度及軸承的壽命。(2)等流量調(diào)節(jié)
此種調(diào)節(jié)方法較為常用,可通過(guò)調(diào)節(jié)出口放空量或反喘振循環(huán)量來(lái)改變工況點(diǎn)的位臵。
對(duì)于富氣壓縮機(jī),當(dāng)兩器壓力較低時(shí),入口流量較小,工況點(diǎn)落在喘振線上就會(huì)發(fā)生喘振。此時(shí),可調(diào)節(jié)反喘振閥,將壓縮機(jī)出口的部分氣體打循環(huán),使壓縮機(jī)滿足所需的最小流量,脫離喘振區(qū)。應(yīng)當(dāng)指出的是,反喘振循環(huán)量的大小對(duì)兩器壓力的影響較為明顯。當(dāng)兩器壓力增加到一定值時(shí),調(diào)節(jié)反喘振循環(huán)量的方法就受到了限制,此時(shí)可結(jié)合轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)或出口放空的方法脫離喘振區(qū)。
目前,氣壓機(jī)喘振現(xiàn)象已經(jīng)消失。
五、目前裝臵存在的問(wèn)題: 常壓裝臵:
1、機(jī)泵頻繁跳閘問(wèn)題:裝臵水聯(lián)運(yùn)期間,發(fā)現(xiàn)P1103頻繁跳閘,而且泵出口不能開大,否則電流超高,將這一情況匯報(bào)給相關(guān)部門,一直未能得到有效處理。直到柴油冷油運(yùn)時(shí),p1101也出現(xiàn)同樣問(wèn)題,泵出口壓力比設(shè)計(jì)壓力均高出0.4兆帕,經(jīng)有關(guān)專家及設(shè)備、電氣專業(yè)共同分析為泵葉輪直徑過(guò)大,又會(huì)同洛陽(yáng)設(shè)計(jì)院對(duì)拆下的葉輪進(jìn)行直徑測(cè)量,發(fā)現(xiàn)泵葉輪只經(jīng)過(guò)兩次切削,未能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。(設(shè)計(jì)要求葉輪直徑須經(jīng)過(guò)三次切削。)最后對(duì)泵葉輪再次切削,p1103工況有所改善,徹底解決了頻繁跳閘的問(wèn)題。但是p1101工況依舊,泵出口壓力仍維持在2兆帕左右,只能靠泵出口閥門卡量來(lái)降低系統(tǒng)壓力,但仍舊存在電脫鹽系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定的情況。這一現(xiàn)象只能等檢修時(shí)徹底解決。
2、常壓加熱爐鼓風(fēng)機(jī)選型過(guò)大: 開工期間為了降低加熱爐排煙溫度,使熱管預(yù)熱器在合適的溫度范圍內(nèi)運(yùn)行,以提高熱效率,加熱爐6.21 采取了強(qiáng)制通風(fēng),當(dāng)時(shí)爐膛負(fù)壓在—20---30帕波動(dòng),鼓風(fēng)機(jī)入口蝶閥開度20%,6.26下午三點(diǎn)多發(fā)現(xiàn)爐膛負(fù)壓大幅下降,出現(xiàn)正壓至2帕,調(diào)節(jié)蝶閥開度無(wú)效,遂采取自然通風(fēng)后壓力正常。8.6重新投用強(qiáng)制通風(fēng)系統(tǒng)驗(yàn)證了這種猜測(cè)。鼓風(fēng)機(jī)出口蝶閥開度僅在3%---5%波動(dòng),難以保證爐膛負(fù)壓在合適的過(guò)??諝庀禂?shù)范圍內(nèi)運(yùn)行。從而判斷出鼓風(fēng)機(jī)選型過(guò)大。這一現(xiàn)象只能等檢修時(shí)徹底解決。催化裝臵:
1、儀表的問(wèn)題:裝臵儀表問(wèn)題較多,許多重要的流量表、測(cè)震表失靈。俗話說(shuō),“儀表是操作工的眼睛”,現(xiàn)在可以說(shuō)是摸著石頭過(guò)河無(wú)法準(zhǔn)確反應(yīng)操作,裝臵存在較大的安全隱患。再就是許多以前提交給洛陽(yáng)院的DCS優(yōu)化問(wèn)題,和洛陽(yáng)院一起消失了,遲遲得不到解決。
2、漏點(diǎn)問(wèn)題:由于這次施工質(zhì)量問(wèn)題,裝臵大大小小出現(xiàn)了近百處漏點(diǎn),截至目前部分仍在處理。
3、外部干擾因素多:
一段時(shí)間蒸汽管網(wǎng)壓力波動(dòng)較大,常導(dǎo)致反應(yīng)壓力大幅波動(dòng),汽提蒸汽安全閥起跳;
非凈化風(fēng)壓力波動(dòng)較大,除導(dǎo)致停工一次外,還導(dǎo)致再生器超溫一次和汽油固定床反應(yīng)器切除一次。
兩次出現(xiàn)精制液化氣出裝臵后路不通情況,一次導(dǎo)致液化氣脫硫脫硫醇系統(tǒng)安全閥起跳。
兩次出現(xiàn)催化冷渣中斷,給反應(yīng)造成較大的波動(dòng)。
4、穩(wěn)定塔頂壓力控制:冷路、熱旁路和不凝氣泄壓閥分程控制穩(wěn)定塔頂回流罐壓力,而看不到穩(wěn)定塔頂壓力,現(xiàn)冷路蝶閥卡到70%,泄壓泄到高壓干氣線上,如果開泄壓閥影響干氣質(zhì)量,穩(wěn)定塔頂壓力只有熱旁路能作為調(diào)節(jié)手段。
5、E2207原料油三通閥門方向裝反,現(xiàn)在改原料油全進(jìn)換熱器,通過(guò)調(diào)節(jié)油漿副線來(lái)控制反應(yīng)預(yù)熱溫度。以后檢修時(shí)更換三通方向。
6、增壓機(jī)出口放空電動(dòng)閥漏量。
回顧整個(gè)試車過(guò)程,開工過(guò)程中多多少少出現(xiàn)了許多問(wèn)題,如備用主風(fēng)機(jī)喘振,班組對(duì)ESD不熟悉直接按自保停機(jī);蒸汽串油等,總的來(lái)說(shuō)對(duì)新裝臵的介入,時(shí)間上過(guò)于晚。在“三查四定”期間,大部分問(wèn)題都是由各區(qū)域技術(shù)員提出來(lái)的,多次的提交給工程公司,但很多問(wèn)題一拖再拖,有些問(wèn)題直至試車前才得到解決。中交以后,又發(fā)現(xiàn)了許多需要整改問(wèn)題。,由于時(shí)間短,至今沒有得到解決,留在以后技改時(shí)完成。
同時(shí),操作人員對(duì)新裝臵的熟悉時(shí)間過(guò)于短,從老裝臵停車到新裝臵吹掃,不到十天的時(shí)間要熟悉所有工藝管線,困難相當(dāng)大。無(wú)論是中交以前還是在試車過(guò)程中,各方面關(guān)系缺乏統(tǒng)一完善的協(xié)調(diào)。在“三查四定”期間,車間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,多次的提交給工程公司,但很多問(wèn)題一拖再拖,有些問(wèn)題直至試車前才得到解決。還有部分問(wèn)題,由于時(shí)間短,至今沒有得到解決,留在以后技改時(shí)完成。
現(xiàn)在想起來(lái),只能說(shuō)我們有一支團(tuán)結(jié)過(guò)硬,善于打硬仗的隊(duì)伍,有一群踏踏實(shí)實(shí),埋頭苦干,不計(jì)報(bào)酬,無(wú)私奉獻(xiàn)的好職工,雖然,他們身上也有這樣那樣的缺點(diǎn),這樣那樣的毛病和不足,但是,一個(gè)裝臵的開車成功,不是那一個(gè)人的功勞,應(yīng)該說(shuō)是集體的智慧,是無(wú)數(shù)滴汗水鋪就的智慧河流,是多少辛勤勞動(dòng)建成的幸福梯田。
開工只是一個(gè)裝臵的起點(diǎn),未來(lái)的路還很長(zhǎng)。我們車間要一如既往的發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神,為裝臵的長(zhǎng)周期運(yùn)行貢獻(xiàn)自己的力量。