第一篇:某廠使用中頻爐線圈涂料后的節(jié)能分析
某廠使用中頻爐線圈耐高溫了絕緣涂料后的節(jié)能分析
作者: 吳工 182-1757-1296 某煉鋼廠使用12噸中頻感應(yīng)電爐熔化鋼水,由于現(xiàn)場工況較為惡劣,且電爐時常超負荷運行,結(jié)果發(fā)現(xiàn)線圈表面的絕緣漆脫落和碳化的現(xiàn)象比較嚴(yán)重,且線圈時常出現(xiàn)打火,偶爾出現(xiàn)匝間短路的情況,導(dǎo)致爐子的電耗相比同類電爐偏高,且熔化效率低下。工廠組織工程師對現(xiàn)場情況進行仔細分析后,總結(jié)出以下幾個原因:
1)線圈的絕緣能力差,其表面使用的絕緣漆屬于常規(guī)絕緣漆,由于電爐的使用工況比較惡劣,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)絕緣漆的脫落和碳化現(xiàn)象嚴(yán)重,可能是由于如下的原因?qū)е拢?/p>
a)爐役后期,爐內(nèi)耐火材料變薄,輻射到線圈上的熱量增加,線圈工作的環(huán)境溫度變高,普通的絕緣漆沒有耐高溫的性能,易于被碳化。
b)電爐在出鋼時,鋼渣飛濺到感應(yīng)爐線圈上,線圈表面的絕緣漆被直接破壞。c)熔融的鋼水從耐火材料的滲出,直接接觸到線圈表面,立即將線圈表面的絕緣層破壞。且由于當(dāng)前的絕緣漆沒有耐高溫的性能,不能對線圈起保護作用,滲出的高溫鋼水極易將線圈直接燙穿,線圈上深刻的傷痕也證明了這一點。
d)線圈所處的環(huán)境氣氛腐蝕性較強,普通的絕緣漆無法有效抗腐蝕,易于變質(zhì)脫落,失去絕緣能力。
2)工廠的金屬粉塵比較嚴(yán)重,由于線圈表面失去絕緣能力,粉塵附著在線圈表面形成導(dǎo)體,導(dǎo)致線圈短路和打火現(xiàn)象嚴(yán)重。
3)線圈的局部有冷卻水滲漏現(xiàn)象,在線圈表面沒有絕緣能力的情況下,導(dǎo)通線路,導(dǎo)致線圈打火。
因此,中頻感應(yīng)電爐熔化能力下降,電耗增高的主要原因可以歸結(jié)為線圈表面的絕緣能力下降,不能有效防止匝間短路,線圈打火,電流泄漏等現(xiàn)象的發(fā)生。因此要提高電爐熔化能力,降低電耗和避免不必要的電能浪費,必須要重新處理線圈表面,使其具有良好的絕緣效果,并且能夠耐高溫,耐腐蝕,對線圈受高溫沖擊具有一定的保護作用。基于此,我們查閱了廣泛的資料,并咨詢了多家耐高溫絕緣涂料的生產(chǎn)廠家,最后選定賽諾斯能源科技(上海)有限公司的感應(yīng)電爐專用耐高溫絕緣涂料 THERMAL S.C-L, THERMAL S.C是專用于感應(yīng)爐線圈的耐高溫絕緣涂料,分高溫(1800℃)和低溫(600℃)兩個系列,THERMAL S.C-L屬于低溫系列,其高溫下(﹤600℃)的絕緣表現(xiàn)非常優(yōu)異,如果需要考慮鋼水長時間滲漏對線圈的灼燒保護,可選THERMAL S.C-H系列,其最高溫度可達1800℃。考慮到我廠的情況,鋼水滲漏的情況很少發(fā)生,因此選擇使用THERMAL S.C-L。使用該涂料5個月后,我們對效果做了統(tǒng)計分析,效果如下:
? 使用涂料前平均噸鋼電耗(統(tǒng)計2個月): 832 度/噸 ? 使用涂料后的平均噸鋼電耗(統(tǒng)計5個月):719 度/噸。? 節(jié)能效果:噸鋼節(jié)電113度/噸,節(jié)能13%以上。
項目報告
基本信息
? 中頻爐熔化能力:12噸/爐
? 主要入爐料:廢鋼50%,直接還原鐵DRI 50% ? 使用涂料:耐高溫涂料THERMAL S.C – L ? 應(yīng)用區(qū)域:感應(yīng)線圈
電耗對比分析(統(tǒng)計使用THERMAL S.C-L 后5個月數(shù)據(jù))
? 熔化鋼水總計:12,100噸
? 按之前的平均電耗測算的電耗共計:12,100 x 832 = 10067 兆瓦 ? 使用涂料后的實際電耗共計:8700兆瓦 ? 省電:1367 兆瓦
熔化效率分析:
?平均熔化時間(使用涂料前):215分鐘,即3小時35分 ?平均熔化時間(使用涂料后):189分鐘,即3小時9分 ? 節(jié)能時間:26分鐘煤爐次,即熔化效率提高12%
第二篇:恒遠軋線料棒加熱中頻爐節(jié)能改造
第1000卷(河北恒遠電爐制造有限公司 技術(shù)資料)Vol.10002014年2月Hebei Hengyuan Electric Co., Ltd.(TechnicalInformation)Mar.2014 恒遠軋線料棒加熱中頻爐節(jié)能改造
恒遠生產(chǎn)軋線料棒加熱中頻爐,但也可對老式軋線料棒加熱中頻爐進行節(jié)能改造,如果你有這么方面的需求致電于我公司,詳談。
節(jié)能作為當(dāng)前熱處理行業(yè)追求的目標(biāo)之一。感應(yīng)加熱同其他加熱手段相比,能耗大,利用率低(約20%~40%),因此,軋線料棒加熱中頻爐節(jié)能改造已是勢在必行。設(shè)備的改造不僅可以節(jié)省大量資金,而且避免更新?lián)Q代中,避免了由于老設(shè)備報廢而造成的浪費,因此做好這項工作也是當(dāng)前企業(yè)增收節(jié)支的一個重要組成部分。
1、老軋線料棒加熱中頻爐特點
①陽極供電采用閘流管整流調(diào)壓供電;
②所用電子管屬廣播發(fā)射管,如FU-895(100kW機)、FU-431S(30~60kW機)、FU-433S、23S(100、200kW機)等;
③槽路和隔直電容器為罐式電容器。
2、節(jié)能改造措施
2.1陽極供電系統(tǒng)的改造
采 用高壓硅整流橋(硅堆)或微機控制的交流調(diào)壓電源取代故障率高、壽命短的汞弧閘流管,可參考下列參數(shù)選擇高壓硅堆:30kW高頻設(shè)備可選額定電流10A,對60kW、100kW、200kW者可依次選15A、20A、50A,高壓硅堆VRRM應(yīng)≥25kW。微機控制交流調(diào)壓電源應(yīng)選用正規(guī)廠生產(chǎn)的產(chǎn)品。
2.2 采用高頻節(jié)能新型電子管
用涂釷陰極高效率工業(yè)加熱專用電子管,比老型號純鎢絲陰極廣播◆2014 Hebei Hengyuan Electric Co., Ltd.all rights reserved.通用電子管效率高10%以上,燈絲耗能降低50%以上。
上 述為采用電子管進行的軋線料棒加熱中頻爐節(jié)能改造,但是我門河北恒遠現(xiàn)在生產(chǎn)的軋線料棒加熱中頻爐均采用的是IGBT模塊設(shè)計,IGBT軋線料棒加熱中頻爐為一種恒功率輸出 電源,加少量料即可達到滿功率輸出,并且始終保持不變,所以加熱速度快;因逆變部分采用串聯(lián)諧振,且逆變電壓高。所有IGBT中頻比普通可控硅中頻節(jié) 能;IGBT軋線料棒加熱中頻爐采用調(diào)頻調(diào)功,整流部分采用全橋整流,電感和電容濾波,且一直工作在500V,所以IGBT中頻產(chǎn)生高次諧波小,對電網(wǎng)產(chǎn)生污染 工低
2.3更換新型電容器
老設(shè)備中罐式電容器耐壓低,無功容量小,裝夾不便,故障率高(擊穿、放電、電暈等),設(shè)備利用率低。故改造時 應(yīng)更換成耐壓高,無功容量大,損耗小的新型高功率瓷介電容器。如CCG81板形電容器是槽路改造的較理想產(chǎn)品,用其替代CCYP-2罐形電容,無功功率可 從900kVA提高到3600kVA(100kW機),對提高整機質(zhì)量起了重要作用。CCG5-6和CCG5-7可以做為陽極隔直和高壓旁路電容使用。目前我們超音頻設(shè)備的槽路電容器也多選 用CCG5-7型電容器。
3、需要注意的地方
在整個老設(shè)備改造中,還應(yīng)對一些小的部位做必要的檢查、調(diào)整。如因放電燒過的線圈支撐絕緣板以及各種線圈、匯流條、電子管水套、銅質(zhì)器件和老化的阻容器件等。
4、總結(jié)
實踐證明,軋線料棒加熱中頻爐在使用過程中,正確調(diào)諧是一個十分重要的操作環(huán)節(jié)。要求陽、柵極電流比應(yīng)盡可能接近6,以使電子管振蕩器處于最佳臨界工作狀態(tài),這樣,陽極損耗最低,輸出功率最大,有利于節(jié)能,提高生產(chǎn)率,運行也安全。軋線料棒加熱中頻爐節(jié)能改造才得以實現(xiàn)。至于IGBT軋線料棒加熱中頻爐有關(guān)資料可點擊連接進入查看。
第三篇:中頻加熱爐的的故障分析及中頻爐維修過程
中頻加熱爐的的故障分析及中頻爐維修過程
當(dāng)中頻加熱爐啟動時,突加給定電壓,由于電壓反饋沒有,電壓調(diào)節(jié)器輸出迅速增加。由于控制參數(shù)漂移,使得電流反饋系數(shù)減小,同樣的中頻電流給定使中頻裝置輸出的瞬間電流比較大,產(chǎn)生沖擊電流,只有當(dāng)電壓環(huán)超調(diào)后,輸出電流才開始減小,最終由負載決定。由于中頻加熱爐中存在很大的電抗,系統(tǒng)調(diào)節(jié)響應(yīng)慢。隨著給定電壓的增加,沖擊電流更大;對晶閘管的沖擊也大,加快晶閘管的劣化,造成晶閘管疲勞擊穿。
隨著元器件老化,模擬控制系統(tǒng)參數(shù)漂移,使得逆變器控制回路中的晶閘管觸發(fā)的超前角變大(42.8°),功率因數(shù)低(0.733),即使輸出同樣的中頻電壓與中頻電流,但中頻加熱爐輸出的有功功率不高,加熱效果差。正常情況下,在中頻加熱過程中,根據(jù)歐姆定律,負載參數(shù)隨溫度升高而變化,如中頻等效阻抗增大;但當(dāng)溫度變化緩慢時,中頻等效阻抗變化不大。當(dāng)中頻給定電壓恒定時,盡管隨著加熱裝置的運行,由于加熱效果差,中頻等效阻抗變化不大,電壓反饋提高得慢,導(dǎo)致中頻電流變化緩慢,即系統(tǒng)長時間工作在大電流狀態(tài),也易造成晶閘管的劣化。
通過調(diào)節(jié)定位器,增大電流反饋系數(shù),使電流反饋600A/6V;減小了電流沖擊。通過調(diào)節(jié)逆變回路晶閘管脈沖控制參數(shù),使中頻電流超前中頻電壓的時間為40μs,既保證了晶閘管的可靠關(guān)斷,又減少了超前(24.4°),提高了功率因數(shù),為0.91。由于中頻裝置的輸出有功功率提高,芯棒加熱功率增大。根據(jù)歐姆定律,隨著芯棒溫度的升高,芯棒電阻增大,中頻等效阻抗增加,在同樣的中頻電流下,中頻電壓反饋提高;當(dāng)中頻電壓給定不變時,電壓調(diào)節(jié)器的輸出減少,使中頻電爐輸入電流也逐步減小。隨著給定功率的提高,中頻電壓提高,中頻電流開始也提高,但隨著芯棒的加熱,中頻電流會逐步減小,減小了晶閘管的負擔(dān)。中頻爐維修的全過程
一般情況下,可以把中頻爐的故障按照故障現(xiàn)象分為完全不能起動和起動后不能正常工作兩大類。作為一般的原則,當(dāng)出現(xiàn)故障后,應(yīng)在斷電的情況下對整個系統(tǒng)作全面檢查,它包括以下幾個方面:
(一)電源:用萬用表測一下主電路開關(guān)(接觸器)和控制保險絲后面是否有電,這將排除這些元件斷路的可能性。
(二)整流器:整流器采用三相全控橋式整流電路,它包括六個快速熔斷器、六個晶閘管、六個脈沖變壓器和一個續(xù)流二極管。在快速熔斷器上有一個紅色的指示器,正常時指示器縮在外殼里邊,當(dāng)快熔燒斷后它將彈出,有些快熔的指示器較緊,當(dāng)快熔燒斷后,它會卡在里面,所以為可靠起見,可以用萬用表通斷檔測一下快熔,以判斷它是否燒斷。
測量晶閘管的簡單方法是用萬用表電阻擋(200Ω擋)測一下其陰極—陽極、門極—陰極電阻,測量時晶閘管不用取下來。正常情況下,陽極—陰極間電阻應(yīng)為無窮大,門極—陰極電阻應(yīng)在10—50Ω之間,過大或過小都表明這只晶閘管門極失效,它將不能被觸發(fā)導(dǎo)通。
脈沖變壓器次邊接在晶閘管上,原邊接在主控板上,用萬用表測量原邊電阻約為50Ω。續(xù)流二極管一般不容易出現(xiàn)故障,檢查時用萬用表二極管擋測其二端,正向時萬用表顯示結(jié)壓降約有500mV,反向不通。
(三)逆變器:逆變器包括四只快速晶閘管和四只脈沖變壓器,可以按上述方法檢查。
(四)變壓器:每個變壓器的每個繞組都應(yīng)該是通的,一般原邊阻值約有幾十歐姆,次極幾歐姆。應(yīng)該注意:中頻電壓互感器的原邊與負載并聯(lián),所以其電阻值為零。
(五)電容器:與負載并聯(lián)的電熱電容器可能被擊穿,電容器一般分組安裝在電容器架上,檢查時應(yīng)先確定被擊穿電容器所在的組。斷開每組電容器的匯流母排與主匯流排之間的連接點,測量每組電容器兩個匯流排間的電阻,正常時應(yīng)為無窮大。確認(rèn)壞的組后,再斷開每臺電熱電容器引至匯流排的軟銅皮,逐臺檢查即可找到擊穿的電容器。每臺電熱電容器由四個芯子組成,外殼為一極,另一極分別通過四個絕緣子引到端蓋上,一般只會有一個芯子被擊穿,跳開這個絕緣子上的引線,這臺電容器可以繼續(xù)使用,其容量是原來的3/4。電容器的另一個故障是漏油,一般不影響使用,但要注意防火。
安裝電容器的角鋼與電容器架是絕緣的,如果絕緣擊穿將使主回路接地,測量電容器外殼引線和電容器架之間的電阻,可以判斷這部分的絕緣狀況。
(六)水冷電纜:水冷電纜的作用是連接中頻電源和感應(yīng)線圈,它是用每根直徑Φ0.6–Ф0.8紫銅線絞合而成。對于500公斤電爐,電纜截面積為480平方毫米,對于250公斤電爐,電纜截面積采用300至400平方毫米。水冷電纜外膠管采用耐壓5公斤的壓力橡膠管,里面通以冷卻水,它是負載回路的一部分,工作時受到拉力和扭力,與爐體一起傾動而發(fā)生曲折,因此時間長后容易在柔性連接處斷裂開。水冷電纜斷裂過程,一般是先斷掉大部分后,在大功率運行時把未斷小部分很快燒斷,這時中頻電源就會產(chǎn)生很高的過電壓,如果過電壓保護不可靠,就會燒壞晶閘管。水冷電纜斷開后,中頻電源無法啟動工作。如不檢查出原因而反復(fù)啟動,就很可能燒壞中頻電壓互感器。檢查故障時可用示波器,把示波器探頭夾在負載兩端,觀察按啟動按鈕時有無衰減波形。確定電纜斷芯時先把水冷電纜與電熱電容器輸出銅排脫開,用萬用表電阻擋(200Ω擋)測量電纜的電阻值,正常時電阻值為零,斷開時為無窮大。用萬用表測量時,應(yīng)把爐體翻到傾倒位置,使水冷電纜掉起,這樣使斷處徹底脫離,才能正確判斷是否斷芯。
通過以上幾個方面的檢查,一般能查出大部分的故障原因,接下來可以接通控制電源,作進一步的檢查。中頻電源主電路合閘有手動和自動兩種。對于自動合閘的系統(tǒng),應(yīng)該先將電源線暫時斷開,以確保中頻電爐的主電路不會合上。接通控制電源后,可以作下面幾個方面的檢查。
1.將示波器探頭接在整流晶閘管的門極和陰極上,示波器置于電源同步,按下啟動按鈕后即可看到觸發(fā)脈沖波形,應(yīng)為雙脈沖,幅度應(yīng)大于2V。按一下停止按鈕,脈沖將立即消失。重復(fù)六次,將每個晶閘管都看一下,如果門極沒有脈沖,可以將示波器的探頭移到脈沖變壓器的原邊看一下,如果原邊有脈沖而次邊沒有,說明脈沖變壓器損壞,否則問題可能出在傳輸線或主控板上。
2.將示波器探頭接在逆變晶閘管的門極和陰極上,示波器置于內(nèi)同步,接通控制電源后可以看到逆變觸發(fā)脈沖,它是一串尖脈沖,幅度應(yīng)大于2V,通過示波器的時標(biāo)讀出脈沖周期,算出觸發(fā)脈沖頻率,正常時應(yīng)比電源柜的標(biāo)稱頻率高約20%,這個頻率稱為啟動頻率。按下啟動按鈕后,脈沖的間距加大,頻率變低,正常時應(yīng)比電源柜的標(biāo)稱頻率低約40%,按一下停止按鈕,脈沖頻率立即跳回啟動頻率。通過上列檢查,基本上能排除完全不能啟動的故障。啟動以后工作不正常,一般表現(xiàn)在下列幾個方面:
1.整流器缺相:故障表現(xiàn)為工作時聲音不正常,最大輸出電壓升不到額定值,且電源柜怪叫聲變大,這時可以調(diào)低輸出電壓在200V左右,用示波器觀察整流器的輸出電壓波形(示波器應(yīng)置于電源同步),正常時輸入電壓波形每周期有六個波形,缺相時會缺少二個,如圖2所示。這一故障一般是由于整流器某只晶閘管沒有觸發(fā)脈沖或觸發(fā)不導(dǎo)通引起的,這時應(yīng)先用示波器看一下六個整流晶閘管的門極脈沖,如果有的話,關(guān)機后用萬用表200Ω檔測量一下各個門極電阻,將不通或者門極電阻特別大的那只晶閘管換掉即可。
2.逆變器三橋臂工作:故障表現(xiàn)為輸出電流特別大,空爐時也一樣,且電源柜工作時聲音很沉重,啟動后把功率旋鈕調(diào)到最小位置,會發(fā)現(xiàn)中頻輸出電壓比正常時高。用示波器依次觀察四個逆變晶閘管的陽極—陰極之間的電壓波形,正常時每一只的波形都如圖3所示。如果三橋臂工作,可以看到逆變器中有相鄰的二只晶閘管的波形正常,另外相鄰的二只有一只沒有波形,另一只為正弦波,如圖4所示,KK2觸發(fā)不通,其陽極—陰極之間的波形就是正弦波;同時KK2不導(dǎo)通會導(dǎo)致KK1無法關(guān)斷,所以KK1二端就沒有波形。
3.感應(yīng)線圈故障:感應(yīng)線圈是中頻電源的負載,它采用壁厚3至5毫米的方形紫銅管制成。它的常見故障有以下幾種:
感應(yīng)線圈漏水,這可能引起線圈匝間打火,必須及時補焊才能運行。
鋼水粘在感應(yīng)線圈上,鋼渣發(fā)熱、發(fā)紅,會引起銅管燒穿,必須及時清除干凈。
感應(yīng)線圈匝間短路,這類故障在小型中頻加熱爐上特別容易發(fā)生,因為爐子小,在工作時受熱應(yīng)力作用而變形,導(dǎo)致匝間短路,故障表現(xiàn)為電流較大,工作頻率比平常時高。
為了能采用正確的方法進行中頻爐的故障維修,就必須熟悉中頻爐常見故障的特點及原因,才能少走彎路,節(jié)省時間,盡快的將故障排除,恢復(fù)中頻爐的正常運行,從而保證生產(chǎn)的順利進行。
第四篇:某廠鍋爐密封風(fēng)機電機“跳閘”導(dǎo)致停爐的分析
某廠鍋爐密封風(fēng)機電機“跳閘”導(dǎo)致停爐的分析
一、事情經(jīng)過
2014年4月22日上午8:00,電氣一次班巡檢人員檢查鍋爐2A密封風(fēng)機電機負荷側(cè)軸承有異音,立即安排人員檢查該電機,發(fā)現(xiàn)該電機負荷側(cè)軸承溫度高(64℃),隨即對電機軸承進行加油,觀察電機軸承無異音。23日巡檢時,該電機軸承異音再次出現(xiàn),對電機軸承再次加油,軸承聲音正常,繼續(xù)觀察。27日軸承異音再次出現(xiàn),10:00接維護部電氣主任通知將1B密封風(fēng)機電機更換至2A密封風(fēng)機電機處。15:00電機更換完畢,28日15:00機務(wù)通知電機接線,18:00工作負責(zé)人對接線情況進行檢查(期間因靠背輪問題,電機先后進行過2次拆裝和1次空試車)。
28日21:00該電機具備試運條件,22:00電機在試運啟動時接線盒內(nèi)發(fā)生相間短路,造成該電機電源開關(guān)跳閘、400V工作PC跳閘,導(dǎo)致#2爐停爐。
二、檢查結(jié)果
對電機、電源開關(guān)進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)電機接線盒內(nèi)有短路現(xiàn)象,電機電纜引線A相與C相接線柱間發(fā)生短路;電機電源開關(guān)跳閘,400V總段母線的電源開關(guān)跳閘。
三、原因分析
1、電機接線盒內(nèi)短路是造成本次停爐的直接原因。另外,由于電機容量大(功率185KW 電流 330A),選用雙120mm電纜作為動力電纜,接線盒內(nèi)空間狹小、電纜終端頭不易彎曲,使得相間安全距離過近,再加之電纜引線A相絕緣外皮有破損,存在絕緣薄弱點,故造成啟動時造成絕緣擊穿,發(fā)生短路。
2、由于搶修時照明不足以及存在僥幸心理等原因,接線人員忽視電纜引線破損,未對破損處進行絕緣處理。工作負責(zé)人責(zé)任心不強,未對接線工作進行細致檢查驗收。
3、開關(guān)保護整定值存在問題,在發(fā)生相間短路時電機電源開關(guān)未及時跳閘,導(dǎo)致400V工作PC電源開關(guān)跳閘。
四、整改措施
1、組織措施
1)定期開展電氣設(shè)備接線專題講座,加強電氣人員技術(shù)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)有針對性、適用性,在培訓(xùn)的過程中,應(yīng)同時傳授工作經(jīng)驗,幫助青年員工豐富生產(chǎn)知識;
2)強化驗收管理作用,各級驗收人員切實承擔(dān)起本崗位質(zhì)量管理責(zé)任。加強搶修工作的驗收管理,落實三級驗收制度,作業(yè)人員工作完畢后進行自檢,合格后工作負責(zé)人驗收,負責(zé)人驗收合格后專業(yè)專工驗收,完成內(nèi)部三級驗收;項目部完成自檢后由(監(jiān)理)、業(yè)主逐級驗收,完成外部三級驗收。3)整頓班組人員,對于長期工作馬虎、責(zé)任心不強、技術(shù)力量較差的人員進行調(diào)換。
2、技術(shù)措施
1)針對類似問題進行設(shè)備清查,特別是雙電纜供電的設(shè)備,加強對該類設(shè)備的運行監(jiān)測。利用設(shè)備停備進行檢查,對于引線安全距離較近的,可采取套絕緣熱縮管或加墊絕緣物等方法進行隔離,增加引線在接線盒內(nèi)的絕緣強度。
2)電纜引線在接線盒內(nèi)過長的,應(yīng)按照電機接線盒內(nèi)尺寸,重新制作電纜終端頭,以符合接線盒內(nèi)絕緣安全距離要求。3)電氣設(shè)備接線時應(yīng)充分檢查接線空間內(nèi)部安全距離、引線絕緣情況以及接線柱等部位,接線后應(yīng)用搖表進行耐壓絕緣測試。
4)做好電機測溫、測振等記錄,數(shù)據(jù)有異常時應(yīng)及時進行分析判斷,并逐級匯報。
5)積極配合業(yè)主單位,對全廠電源開關(guān)保護整定值進行清查,建立開關(guān)保護整定值臺帳,對于類似問題應(yīng)及時進行調(diào)整。