第一篇:玉華洗煤廠在生產(chǎn)過程中對介質(zhì)損耗的控制-徐子利
談玉華洗煤廠對介質(zhì)損耗的控制措施
中煤第九十二工程處
徐子利
在重介洗煤廠的主要技術經(jīng)濟指標中,介質(zhì)損耗量始終都是一項重要的衡量指標之一。目前國內(nèi)設計及管理水平較好的重介洗煤廠,重介質(zhì)損耗大約在每噸原煤1kg左右。洗煤廠介質(zhì)的損耗主要分兩個部分:由于介質(zhì)在采購、運輸、保管及添加過程中由于管理不善造成的管理損失;由于洗煤廠產(chǎn)品和磁選機尾礦帶走的那部分造成的技術損失。二者構成洗煤廠的介質(zhì)實際損耗。
對于一個正常生產(chǎn)的洗煤廠來說,在選煤工藝流程和設備不變的情況下,介質(zhì)消耗量在總體上是穩(wěn)定的。如果在生產(chǎn)過程中,介質(zhì)消耗量突然增大,我們就應該從上述兩個方面去查找原因。在玉華洗煤廠的生產(chǎn)過程中,我們通過幾項整改措施控制了洗煤廠的介質(zhì)消耗量,取的了很好的效果。
一、改善脫介篩的工作效果
在重介洗煤廠,脫介篩分為固定脫介弧形篩和脫介振動篩兩種。脫介篩的脫介效果好壞直接影響洗煤廠的介質(zhì)消耗量,因此在洗煤廠生產(chǎn)過程中,我們重點加強了對脫介篩的管理。
1、弧形篩做到每班清理篩面和定期翻轉篩子,提高脫介效果。在洗煤廠日常生產(chǎn)中,有70%—80%左右的介質(zhì)是通過弧形篩分離出來的,因此弧形篩雖然結構簡單,但其作用非常重要。
2、脫介振動篩每班清理篩面,確保篩縫通透。
3、加強脫介篩稀介段噴水的管理,要保證噴水面積和壓力滿足要求。發(fā)現(xiàn)噴嘴堵塞時,應立即清理或更換。
4、嚴格控制脫介篩上煤層厚度,確保噴水能夠噴透和噴均勻。
5、要防止脫介篩的噴水和篩下合格介質(zhì)發(fā)生串段現(xiàn)象,如果發(fā)生應立即進行處理。
二、確保磁選機的回收率
磁選機是洗煤廠介質(zhì)回收的最后一個環(huán)節(jié),也是一個重要環(huán)節(jié),磁選機的回收率的高低最終決定了洗煤廠介質(zhì)損耗的高低。磁選機的回收率一般在99.8%以上,磁選機的回收率每降低一點,介質(zhì)損失就將增加幾十倍。例如進入磁選機的介質(zhì)量為6000kg/h,磁選機回收率為99.9%時,介質(zhì)損失為6kg/h.。如果磁選機回收率為99%時,介質(zhì)損失為60kg/h。在選煤生產(chǎn)中,我們從以下幾個方面入手提高了磁選機的回收率。
1、根據(jù)生產(chǎn)實踐,對磁選機的磁極偏角和滾筒位置進行調(diào)整。
2、在磁選機刮板下方增加了滾筒沖洗水管,既提高了磁選效率,有對滾筒起到了保護作用。
3、根據(jù)磁選機處理能力并結合合介桶內(nèi)煤泥量增量情況,我們在生產(chǎn)過程中對合格介質(zhì)進行了適量分流。這樣既保證了桶內(nèi)合格介質(zhì)的品質(zhì)又充分考慮了磁選機的處理能力,避免了“小馬拉大車”的現(xiàn)象。
4、及時調(diào)整脫介篩的噴水,確保磁選機入料液位的穩(wěn)定。
5、加強管理,確保磁選機尾礦排料正常,經(jīng)常清理底流,定期排除機下積沉物。
三、確保洗煤廠各系統(tǒng)的平衡,嚴防系統(tǒng)堵塞及跑冒滴漏。
我們在日常生產(chǎn)中對各系統(tǒng)的閥門開度進行標識,未經(jīng)許可禁止崗位工私自調(diào)整。集控操作人員對合介泵及煤泥泵的轉速進行控制?,F(xiàn)場對脫介篩溜槽及漏斗進行封堵,對易堵段管路進行了改造。通過以上手段,玉華洗煤廠基本上杜絕了系統(tǒng)堵塞及跑冒滴漏現(xiàn)象。
四、嚴格控制從重介系統(tǒng)向外排煤泥水,沖洗地面水和設備漏出的煤泥水全部由主廠房一樓排污泵經(jīng)磁選機進行介質(zhì)回收。
五、把好介質(zhì)的進貨質(zhì)量關,確保介質(zhì)的粒度、磁性物含量及水分達到規(guī)定要求。
總之,只要了解了洗煤廠介質(zhì)的去向和介質(zhì)回收的主要環(huán)節(jié),通過一定得技術檢測手段,做到“有的放失”,我們在生產(chǎn)過程中就會把洗煤廠的介質(zhì)損耗控制在合理的范圍之內(nèi)。