欧美色欧美亚洲高清在线观看,国产特黄特色a级在线视频,国产一区视频一区欧美,亚洲成a 人在线观看中文

  1. <ul id="fwlom"></ul>

    <object id="fwlom"></object>

    <span id="fwlom"></span><dfn id="fwlom"></dfn>

      <object id="fwlom"></object>

      東汽300MW機(jī)組高壓調(diào)節(jié)閥

      時間:2019-05-14 21:47:39下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《東汽300MW機(jī)組高壓調(diào)節(jié)閥》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《東汽300MW機(jī)組高壓調(diào)節(jié)閥》。

      第一篇:東汽300MW機(jī)組高壓調(diào)節(jié)閥

      全國火電大機(jī)組(300MW級)競賽第37屆年會論文集

      汽機(jī)本體及輔機(jī)

      東汽300MW機(jī)組高壓調(diào)節(jié)閥

      連接方式技術(shù)改造

      張永斌 王東黎

      (大唐國際張家口發(fā)電廠 河北 張家口 075133)

      摘要:高壓調(diào)節(jié)閥是汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的主要元件,調(diào)節(jié)閥工作正常與否直接影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,這就要求調(diào)節(jié)閥具有較高的可靠性與穩(wěn)定性,本文針對張電二期機(jī)組高壓調(diào)節(jié)閥連接方式設(shè)計存在問題結(jié)合大修,提出符合我廠機(jī)組高壓調(diào)節(jié)閥連接方式的優(yōu)化改造方案,應(yīng)用于生產(chǎn),對機(jī)組安全運(yùn)行,節(jié)約檢修周期與費(fèi)用具有十分重要的意義。

      關(guān)鍵詞:高壓調(diào)節(jié)閥;連接方式;改造;探討 概述

      大唐張家口發(fā)電廠(以下簡稱張電),張電5號機(jī)是東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的300MW機(jī)組,機(jī)組型式:亞臨界中間再熱、三缸兩排汽凝汽式汽輪機(jī),型號N300—16.7(16.7)/537/537(合缸型),于1998年12月正式投入運(yùn)行。

      5號機(jī)組各有左右2個高壓主汽調(diào)節(jié)閥,布置在汽機(jī)前方運(yùn)行層下面。每個高壓主汽調(diào)節(jié)閥由公共一個殼體的1個主汽閥和2個調(diào)節(jié)閥組成,調(diào)節(jié)閥和主汽閥在公共閥殼內(nèi)呈三角形排置,結(jié)構(gòu)簡單,布置緊湊。機(jī)組右側(cè)為1號、4號調(diào)節(jié)閥,左側(cè)為2號、3號調(diào)節(jié)閥,1號~3號調(diào)節(jié)閥配合直徑φ170mm,4號調(diào)節(jié)閥配合直徑φ150mm。為了減少閥門提升力,調(diào)節(jié)閥都設(shè)有預(yù)啟閥。4個調(diào)節(jié)閥分別控制高壓缸內(nèi)相對應(yīng)的4個噴嘴組,調(diào)節(jié)閥分別由各自獨立油動機(jī)控制,實現(xiàn)機(jī)組的配汽要求。存在問題分析

      我廠二期5號機(jī)組,調(diào)速系統(tǒng)均為電調(diào)系統(tǒng),其高調(diào)門與油動機(jī)之間是通過十字頭傳動連接,具體連接方式是:高調(diào)門門桿通過螺紋懸入十字頭,十字頭通過鉸孔、銷柱連接油動機(jī)。這種連接方式可以有效減輕高調(diào)門因蒸汽流動而引起的振動,具有一定優(yōu)點。但是,通過我廠5號機(jī)的大修,發(fā)現(xiàn)了這種連接方式的缺點,就是無法解體檢修,高調(diào)門與十字頭之間的連接螺紋咬死,無法松開。2002年5號機(jī)大修中,高調(diào)門與十字頭之間就沒有拆開,因無備件沒有對高調(diào)門進(jìn)行檢修;2003年初6號機(jī)大修,我們提前訂購了門桿和十字頭備件,檢修中高調(diào)門與十字頭之間仍然無法拆開,通過破壞性拆卸發(fā)現(xiàn)高調(diào)門門桿螺紋全部偏斜,致使螺紋咬死。

      386 全國火電大機(jī)組(300MW級)競賽第37屆年會論文集

      汽機(jī)本體及輔機(jī) 原因分析

      3.1 高調(diào)門門桿螺紋是56×3的普通螺紋,閥門的開關(guān)都通過螺紋傳動,在機(jī)組打閘等快速關(guān)閉調(diào)門時,門桿螺紋要承受很大的沖擊力,致使螺紋損壞。

      3.2 2008年3月,我廠5號機(jī)計劃安排進(jìn)行第二次大修,根據(jù)上次大修調(diào)門無法解體的實際情況判定,本次大修該機(jī)高調(diào)門十字頭仍然有可能無法拆卸,因此,建議對高調(diào)門的連接方式從結(jié)構(gòu)上進(jìn)行改造。高壓調(diào)節(jié)門連接方式改造前后對比

      4.1 改造前結(jié)構(gòu)如圖一所示

      圖一(改造前結(jié)構(gòu))

      這種結(jié)構(gòu)由于閥門關(guān)閉瞬間強(qiáng)大的反作用力作用到螺紋結(jié)合面上,使螺紋發(fā)生嚴(yán)重變形,造成大修時高壓調(diào)節(jié)閥無法解體。

      387 全國火電大機(jī)組(300MW級)競賽第37屆年會論文集

      汽機(jī)本體及輔機(jī)

      4.2 改造后結(jié)構(gòu)如圖二所示

      十字頭裝配時必須保證此間隙墊環(huán)園柱銷提升螺母螺塞此處必須滿焊牢靠,建議采用氬弧焊止動板緊定螺釘75-85,圖二:十字頭改造裝配關(guān)系圖

      改造后結(jié)構(gòu)設(shè)計為:十字頭按補(bǔ)充加工圖加后,依次裝入墊環(huán)、提升螺母(與十字頭的配合為動配合)、園柱銷、螺塞(旋入到位,以旋不動為準(zhǔn))后,此時提升螺母上端(左端)與十字頭內(nèi)孔上端設(shè)計有3mm間隙(即提升螺母上端始終不會與十字頭接觸,見圖示)然后旋入閥桿,閥桿上端與墊環(huán)頂死,同時提升螺母下端與螺塞上端面頂死,此時提升螺母上端與十字頭間隙仍為3mm。閥門開啟時提螺母帶動閥桿往上移動,閥門被開啟;當(dāng)閥門關(guān)閉時產(chǎn)生的瞬間反作用力經(jīng)閥桿作用到墊環(huán)上,提升螺母基本上不受沖擊力,兩者螺紋結(jié)合部位不可能損壞,從根本上徹底解除了原設(shè)計無法拆卸的弊端,徹底排除了用戶的后顧之憂。計劃實施方案選取及所需費(fèi)用預(yù)測

      5.1 方案一:

      十字頭改造后,依次裝入墊環(huán)、提升螺母(與十字頭的配合為動配合)、園柱銷、螺塞(旋入到位,以旋不動為準(zhǔn))后,此時提升螺母上端(左端)與十字頭內(nèi)孔上端設(shè)計有3mm間隙(即提升螺母上端始終不會與十字頭接觸,見圖示)然后旋入閥桿,閥桿上端與墊環(huán)頂死,同時提升螺母下端與螺塞上端面頂死,此時提升螺母上端與十字頭間隙仍為3mm。閥門開啟時提螺母帶動閥桿往上移動,閥門被開啟;當(dāng)閥門關(guān)閉時產(chǎn)生的瞬間反作用力經(jīng)閥桿作用到墊環(huán)上,提升螺母基本上不受沖擊力,兩者螺紋結(jié)合部位不可能損壞,從根本上徹底解除了原設(shè)計無法拆卸的弊端。

      388 全國火電大機(jī)組(300MW級)競賽第37屆年會論文集

      汽機(jī)本體及輔機(jī)

      5.2 方案一所需費(fèi)用:

      施行此方案需要訂購十字頭四個,門桿四根,柱銷及鉸孔襯墊四套,調(diào)整墊及鎖緊裝置四套,需花費(fèi)資金60萬元。5.3 方案二:

      不進(jìn)行改進(jìn),檢修時破壞十字頭,修理門桿螺紋。在以后的運(yùn)行中還會出現(xiàn)由于閥門關(guān)閉瞬間強(qiáng)大的反作用力作用到螺紋結(jié)合面上,使螺紋發(fā)生嚴(yán)重變形,造成大修時高壓調(diào)節(jié)閥無法解體。5.4 方案二所需費(fèi)用:

      施行此方案需要訂購十字頭四個,柱銷及鉸孔襯墊四套,需花費(fèi)資金24萬元。5.5 確定改造方案

      兩方案進(jìn)行比較,方案一可以徹底解決高調(diào)門連接問題;方案二只是暫時解決高調(diào)門無法大修檢查的問題,治標(biāo)不治本。因此我們推薦采用方案一,徹底解決連接問題。高壓調(diào)節(jié)門連接方式改造效果

      6.1 對高調(diào)門連接方式進(jìn)行改進(jìn),內(nèi)裝提升螺母,并在門桿螺紋頂部配準(zhǔn)墊片,使高調(diào)門快速關(guān)閉時沖擊力作用在墊片上,減少螺紋受力;另外須更換門桿,新門桿上部加工出四方,以便于下次拆卸時固定使用,并安裝鎖緊裝置,防止門桿旋轉(zhuǎn)。

      6.2 保證高壓調(diào)節(jié)門行程,優(yōu)化閥門曲線,減少節(jié)流損失

      300MW機(jī)組在高負(fù)荷時,一般采用順閥控制。即隨負(fù)荷增加順次的開啟1號、2號、3號、4號高調(diào)門,并且閥與閥之間有一個10%左右的重疊度(前一個調(diào)節(jié)閥尚未全開時,后一個調(diào)節(jié)閥就提前開啟,其提前開啟量稱重疊度)使其負(fù)荷閥位曲線疊加成一近似直線。如果沒有重疊度,調(diào)節(jié)閥行程閥位曲線如圖中虛線所示,為一階梯狀曲線,調(diào)節(jié)閥在開啟過程中在曲線階梯段就會發(fā)生升程增加,流量卻增加很少,這就要求加大油動機(jī)行程,從而使調(diào)節(jié)系統(tǒng)轉(zhuǎn)速變動大,甩負(fù)荷時動態(tài)升速增高,調(diào)節(jié)系統(tǒng)可靠性降低;如果重疊度太大,極限狀態(tài)為節(jié)流調(diào)節(jié)(重疊度為100%),調(diào)門節(jié)流損失太大,機(jī)組運(yùn)行不經(jīng)濟(jì)。10%左右重疊度比較合適。如下圖:

      流量有重疊度預(yù)啟閥行程無重疊度行程

      389 全國火電大機(jī)組(300MW級)競賽第37屆年會論文集

      汽機(jī)本體及輔機(jī)

      6.3 運(yùn)行中可消除高壓調(diào)節(jié)閥異常振動

      當(dāng)機(jī)組在負(fù)荷200MW-300WM之間運(yùn)行時,主要通過調(diào)節(jié)蒸汽流量滿足負(fù)荷要求,因此1號-3號高調(diào)門工作條件最惡劣,調(diào)節(jié)最頻繁,也最容易發(fā)生故障。正常情況下,即使在機(jī)組帶300MW負(fù)荷時,4號高調(diào)門也不參與調(diào)節(jié),開度為0,只有在負(fù)荷增加太快或汽輪機(jī)以節(jié)流調(diào)節(jié)方式運(yùn)行時,4號高調(diào)門才會有一定開度。也就是說,1號-3號高調(diào)門是主力調(diào)節(jié)閥,4號高調(diào)門的閥碟始終壓在閥座上。由此我們可以采取措施修改高調(diào)門調(diào)節(jié)的開啟順序為1號、2號、4號、3號,把號4高調(diào)門作為主力調(diào)節(jié)閥,3號高調(diào)門最后開啟,令其閥碟壓住閥座,即可消除由于3號高調(diào)門閥座松動而帶來的調(diào)節(jié)系統(tǒng)擺動和機(jī)組負(fù)荷波動。這對于純電調(diào)機(jī)組是非常容易實現(xiàn)的。結(jié)論

      高壓調(diào)速汽門連接方式改進(jìn)后,可以對高調(diào)門進(jìn)行正常性大修,發(fā)現(xiàn)高調(diào)門存在的問題,消除事故隱患保證高壓調(diào)節(jié)門行程,優(yōu)化閥門曲線,減少節(jié)流損失,提高機(jī)組熱效率,降低機(jī)組發(fā)電煤耗;還可以在非大修時對高調(diào)門進(jìn)行解體消除缺陷,保證機(jī)組安全運(yùn)行。

      參考文獻(xiàn):

      [1 ] 《電站汽輪機(jī)數(shù)字式電液控制系統(tǒng)-DEH>> 上海新華控制技術(shù)有限公司 編著

      中國電力出版社 [2 ] 《火電廠汽輪機(jī)控制系統(tǒng)改造》 貴州電力試驗研究院

      文賢馗

      主編 中國電力出版社 [3 ] 《張家口發(fā)電廠5號機(jī)組汽機(jī)專業(yè)調(diào)試報告》華北電力科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 [4 ] 《東方汽輪機(jī)廠高壓調(diào)節(jié)閥圖紙》

      390

      第二篇:300MW機(jī)組基建工程典型質(zhì)量問題

      300MW機(jī)組基建工程典型質(zhì)量 問題匯編

      華電山西朔熱公司編

      2010年9月

      0

      序 言

      為確保華電山西朔熱公司2*330MW項目的建設(shè)質(zhì)量、順利進(jìn)行、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程,進(jìn)一步加強(qiáng)對基建工程的管理與監(jiān)督,特主要摘錄了300MW級機(jī)組發(fā)生一些基建質(zhì)量問題、障礙事例,供大家參考學(xué)習(xí)。方便大家從中總結(jié)經(jīng)驗、深刻吸取事故教訓(xùn),提高認(rèn)識,增強(qiáng)安全工作的責(zé)任感、緊迫感和壓力感。在工作中舉一反三,摸清事故規(guī)律,制定防范措施,防患于未然。為安全、平穩(wěn)地搞好工程的建設(shè)、試運(yùn)和投產(chǎn)工作做出貢獻(xiàn)。

      綜觀國內(nèi)電力基建質(zhì)量問題,從發(fā)生的事故原因來看,有相當(dāng)多的事故原因是由于人員責(zé)任心不強(qiáng)、不能很好地執(zhí)行規(guī)章制度造成的。因此抓好質(zhì)量管理程序,提高工作人員的素質(zhì),搞好崗前培訓(xùn),增強(qiáng)工作人員的責(zé)任心和事故處理能力,致關(guān)重要。希望大家克服麻痹和松懈思想,認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量驗收程序及“兩票三制”,抓好各項安全質(zhì)量措施的落實,努力實現(xiàn)“安全為天、環(huán)保為先、效益為本、質(zhì)量為基”的建設(shè)理念。其主要責(zé)任單位包括項目公司、監(jiān)理公司、承包單位、設(shè)計院、調(diào)試所、供貨商。主要責(zé)任人是項目公司建設(shè)部質(zhì)檢人員、監(jiān)理工程師、承包單位質(zhì)檢人員設(shè)計人員、調(diào)試人員、各工代等

      由于時間倉促,書中粗疏之處在所難免,恭請各位讀者給以批評指正。

      目 錄

      第一節(jié) 土建專業(yè)質(zhì)量問題匯總及防范措施....................4

      一、沉降觀測點設(shè)置及施測不規(guī)范.......................4

      二、部分混凝土地面、抹灰墻面有裂紋...................5

      三、室外鋼結(jié)構(gòu)油漆脫落、銹蝕.........................6

      四、鋼筋混凝土構(gòu)件鋼筋保護(hù)層厚度不滿足規(guī)范要求.......6

      五、回填土質(zhì)量控制不好,出現(xiàn)不均勻沉陷。.............7

      六、現(xiàn)場對已完工的成品、半成品保護(hù)不好...............8

      七、建筑工程施工完成后對現(xiàn)場遺留物清理不徹底.........8

      八、同一工程多個施工單位的驗評表、記錄表等表格格式不統(tǒng)一...................................................9

      九、外圍及輔助、附屬工程的質(zhì)量不高..................10 第二節(jié) 汽輪機(jī)及附屬設(shè)備.................................11

      一、系統(tǒng)管道設(shè)計類質(zhì)量問題匯總及防范................11

      二、閥門制造類質(zhì)量問題匯總及防范....................12

      三、水泵設(shè)備制造類質(zhì)量問題匯總及防范................15

      四、汽、水、油系統(tǒng)安裝類質(zhì)量問題及防范..............16

      五、焊接類質(zhì)量問題匯總及防范........................20

      六、汽輪機(jī)本體類安裝質(zhì)量問題及防范..................22

      七、主要輔機(jī)問題及防范..............................26 第三節(jié) 鍋爐專業(yè)質(zhì)量問題匯總及防范措施..............27

      一、鍋爐“四管”發(fā)生的質(zhì)量問題匯總及防范............27

      二、設(shè)計問題造成原煤倉堵煤匯總及防范................30

      三、鍋爐輔機(jī)設(shè)備設(shè)計選型不當(dāng)引起質(zhì)量問題匯總及防范..32

      四、新建機(jī)組發(fā)生的閥門制造質(zhì)量問題匯總及防范........33

      五、制粉系統(tǒng)發(fā)生的故障匯總及防范....................35

      六、除塵、除灰系統(tǒng)發(fā)生的質(zhì)量問題匯總................36

      七、輸煤系統(tǒng)發(fā)生的質(zhì)量問題匯總及防范................37 第四節(jié) 電氣專業(yè)質(zhì)量問題匯總及防范措施....................38

      一、發(fā)電機(jī)本體類質(zhì)量問題及防范......................38

      二、大型變壓器類質(zhì)量問題及防范......................40

      三、繼電保護(hù)類質(zhì)量問題及防范........................42

      四、設(shè)備制造安裝類質(zhì)量問題及防范....................44

      五、設(shè)備調(diào)試質(zhì)量問題及防范..........................45

      六、重要輔機(jī)電動機(jī)質(zhì)量問題及防范....................46 第五節(jié) 熱控專業(yè)質(zhì)量問題匯總及防范措施...................48

      一、項目設(shè)計引起的質(zhì)量問題匯總及防范措施............48

      二、施工質(zhì)量管理的質(zhì)量問題匯總及防范................50

      三、接線質(zhì)量導(dǎo)致的質(zhì)量問題匯總及防范................51

      四、提資資料不全引起的質(zhì)量問題匯總及防范............53

      五、調(diào)試質(zhì)量問題匯總及防范..........................54

      六、設(shè)備選型質(zhì)量引起的質(zhì)量問題匯總及防范............56 第六節(jié) 脫硫?qū)I(yè)質(zhì)量問題匯總及防范措施....................57

      一、脫硫入口設(shè)計參數(shù)問題匯總及防范..................57

      二、脫硫設(shè)計質(zhì)量問題匯總及防范......................58

      三、脫硫設(shè)備質(zhì)量問題匯總及防范......................59

      四、脫硫施工質(zhì)量問題匯總及防范......................60 第七節(jié) 火災(zāi)事故.........................................63

      一、托克托施工保溫火災(zāi)事故..........................63

      二、制粉系統(tǒng)爆破 引燃電纜停爐.......................63

      三、違章作業(yè) 燃油噴出 引燃電纜 機(jī)組停運(yùn).............64

      四、升壓站220kVⅠⅡ母線PT先后爆炸起火,導(dǎo)致全廠停電事故..................................................65 300MW機(jī)組基建工程質(zhì)量問題匯編

      第一節(jié) 土建專業(yè)質(zhì)量問題匯總及防范措施

      一、沉降觀測點設(shè)置及施測不規(guī)范

      沉降觀測點的設(shè)置對于判定建(構(gòu))筑物及重要設(shè)備基礎(chǔ)的健康水平極其重要,測得的具體數(shù)據(jù)和趨勢分析是判定其沉降情況的重要依據(jù),沉降觀測工作應(yīng)引起各參建單位高度重視,以確保新建工程的穩(wěn)定、健康。從已完工的工程情況看,在沉降觀測點的設(shè)置和變形觀測的具體操作方面暴露出的問題較多:個別工程在工程設(shè)計階段就沒有按照相關(guān)規(guī)范進(jìn)行沉降觀測點的設(shè)置;有的工程在施工階段沒有按照規(guī)范要求進(jìn)行施測;有的工程在半年試生產(chǎn)期間沒有進(jìn)行沉降觀測;有的沉降觀測點被遮擋、掩埋或破壞,無法進(jìn)行沉降觀測;有的沒有對現(xiàn)有沉降點進(jìn)行有效保護(hù);有的沒有設(shè)置明顯的統(tǒng)一標(biāo)識;有的工程在測量工作結(jié)束后沒有進(jìn)行測量工作的總結(jié)及對工程的沉降情況進(jìn)行評價,沒有真正達(dá)到沉降觀測的目的。

      原因分析:建設(shè)單位及參建單位沒有充分認(rèn)識到設(shè)置沉降觀測點及施工測量對工程的重要作用;相關(guān)單位對于有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)了解不全面、理解不深刻;監(jiān)理單位和建設(shè)單位在測量工作方面的監(jiān)督管理不細(xì)、力度不夠、工作不實。

      本項目負(fù)責(zé)人:秦志芳 專責(zé)人: 防范措施:

      在施工圖會審階段應(yīng)將沉降觀測點的設(shè)置列為審查的重點內(nèi)容之一;建立并完善相關(guān)的規(guī)章制度,規(guī)范沉降觀測點的工作秩序和程序,且認(rèn)真貫徹執(zhí)行;監(jiān)理單位必須配置足夠的、持有效資質(zhì)證件的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行施工期間的全過程監(jiān)督和管理;建設(shè)單位應(yīng)不定期進(jìn)行檢查和抽查,以便及時掌握建(構(gòu))筑物及重要設(shè)備基礎(chǔ)的沉降變化情況。

      二、部分混凝土地面、抹灰墻面有裂紋

      新(擴(kuò))建工程的部分混凝土地面、內(nèi)外墻面抹灰層,經(jīng)過半年左右時間的使用后發(fā)現(xiàn)不規(guī)則裂紋較多,且這一現(xiàn)象較為普遍,大部分工程都有類似問題。時間稍長后,由于裂紋縫隙積聚細(xì)煤粉、灰塵等,裂紋就更加明顯,影響了土建工程的整體觀感質(zhì)量,個別工程影響了達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗收及優(yōu)質(zhì)工程的評比。個別工程墻體的裂縫危及到了墻體的結(jié)構(gòu)安全,影響到使用功能的正常發(fā)揮。

      原因分析:混凝土地面不是隨打隨抹,而是由于搶進(jìn)度、圖方便將混凝土澆注后,在其上面抹一層水泥砂漿,且砂漿的水灰比控制不好;簡化中間的施工程序,基底的清理不徹底、濕潤不完全;混凝土壓抹成品后,沒有及時進(jìn)行養(yǎng)護(hù)或養(yǎng)護(hù)時間不夠,造成混凝土表面失水過早而形成干裂;有的屬于地面伸縮縫設(shè)置部位不正確或在層厚方向不貫通或縱橫方向不到邊。墻面抹灰層的干裂則是沒有按照相關(guān)規(guī)范在墻體抹灰前對基層進(jìn)行浮灰的清掃并噴水充分濕潤,造成抹灰層失水過早;一次抹灰太厚或兩次抹灰間隔時間太短,收縮不勻或表面撒干水泥粉;夏季施工砂漿失水過快;冬季施工時砂漿層受凍;抹灰層形成后沒有進(jìn)行養(yǎng)護(hù)或養(yǎng)護(hù)不及時或養(yǎng)護(hù)時間不夠,造成表面裂縫較多。

      本項目負(fù)責(zé)人:秦志芳 專責(zé)人: 防范措施:

      制定專項質(zhì)量問題的防范措施,經(jīng)監(jiān)理單位簽字批準(zhǔn)后方可實施;制定檢查、驗收制度;嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行每道工序的檢查驗收,不減少或簡化施工的中間環(huán)節(jié);加強(qiáng)成品成型后的養(yǎng)護(hù)管理;在工程合同簽訂階段就應(yīng)明確,將半年生產(chǎn)期后出現(xiàn)的類似問題作為考核參建單位的依據(jù)。

      三、室外鋼結(jié)構(gòu)油漆脫落、銹蝕

      已完工程的室外鋼爬梯、樓梯、支架、桁架等鋼結(jié)構(gòu)部件經(jīng)過不長時間的使用后,發(fā)現(xiàn)返銹、腐蝕和油漆脫落較嚴(yán)重,個別已經(jīng)銹蝕到主要承重構(gòu)件,不僅影響到鋼構(gòu)件的整體觀感質(zhì)量,還影響到構(gòu)件的正常使用壽命,不得不在機(jī)組投運(yùn)不長的時間就進(jìn)行重新防腐處理。

      原因分析:由于建設(shè)工程工期較緊,施工單位為了趕進(jìn)度、搶時間,簡化或省去了中間施工工序(如除銹、打磨等),使完成后的防腐油漆不能與基層很好的粘結(jié),時間稍長就會脫落;使用的油漆質(zhì)量不過關(guān),影響最終的防腐效果,出現(xiàn)了返銹現(xiàn)象;施工單位涂刷的防銹漆或面漆沒有達(dá)到設(shè)計規(guī)定的遍數(shù)及涂層厚度,導(dǎo)致油漆防腐能力降低,影響了鋼構(gòu)件的防腐功能。

      本項目負(fù)責(zé)人:秦志芳 專責(zé)人: 防范措施:

      鋼構(gòu)件在打磨、除銹后必須進(jìn)行嚴(yán)格、認(rèn)真的過程驗收,并做好現(xiàn)場驗收記錄,上道工序未按照規(guī)定進(jìn)行檢查驗收或檢查驗收不合格,不得進(jìn)行下道工序的施工;檢查油漆產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明等,必要時可進(jìn)行抽樣檢測;對涂刷成品后的油漆涂層厚度按照相關(guān)規(guī)范進(jìn)行測定、驗收,對于不符合規(guī)范規(guī)定的指標(biāo)要返工處理。

      四、鋼筋混凝土構(gòu)件鋼筋保護(hù)層厚度不滿足規(guī)范要求

      鋼筋混凝土構(gòu)件中鋼筋保護(hù)層厚度,應(yīng)按照構(gòu)件的不同部位依照相關(guān)規(guī)范留置,而有的工程個別部位的鋼筋保護(hù)層不足,造成混凝土構(gòu)件的箍筋銹蝕,甚至外露,嚴(yán)重的已影響到了受力鋼筋。特別是冷卻塔人字柱、淋水構(gòu)件等經(jīng)常受水沖洗部位,經(jīng)過幾個冬季的凍溶循環(huán)后,會使混凝土保護(hù)層脫落,威脅到混凝土構(gòu)件的結(jié)構(gòu)安全,不得不耗費(fèi)大量人力、物力、財力進(jìn)行加固處理。

      原因分析:沒有按照土建工程驗評標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求設(shè)置保護(hù)層墊塊,墊塊數(shù)量不足或固定不牢,混凝土澆注后鋼筋籠變形,使鋼筋向一側(cè)靠近,造成保護(hù)層厚度減?。讳摻罟こ痰母骷墮z查驗收流于形式,沒有認(rèn)真把關(guān),對于不符合規(guī)定、數(shù)量不全的墊塊沒有及時發(fā)現(xiàn)并糾正。

      本項目負(fù)責(zé)人:秦志芳 專責(zé)人: 防范措施:

      嚴(yán)格按照鋼筋工程的驗收程序進(jìn)行檢查驗收,做到驗收不流于形式、不走過場;實行責(zé)任到人、壓力到位的驗收管理模式:誰簽字誰負(fù)責(zé),誰驗收誰跟蹤管理。要制定出現(xiàn)類似問題的考核辦法,發(fā)現(xiàn)問題后要追究施工單位技術(shù)人員及工程監(jiān)管部門人員的責(zé)任。

      五、回填土質(zhì)量控制不好,出現(xiàn)不均勻沉陷。

      回填土的質(zhì)量控制不好,短時間內(nèi)出現(xiàn)不均勻沉陷是最近新建機(jī)組的普遍問題,現(xiàn)場回填土的質(zhì)量缺陷主要表現(xiàn)為:回填土上的混凝土地面經(jīng)過一段時間的考驗后,出現(xiàn)了局部的不均勻沉降;回填土層上的小型輔機(jī)基礎(chǔ)出現(xiàn)傾斜、沉降;回填土層上的溝道發(fā)生斷裂;建(構(gòu))筑物室外散水出現(xiàn)局部沉陷、斷裂等。

      原因分析:回填土的施工過程控制不嚴(yán)格,不按照相關(guān)規(guī)范的鋪土厚度進(jìn)行鋪土,鋪土厚度遠(yuǎn)大于規(guī)定要求;打夯機(jī)的夯實遍數(shù)不足、兩夯之間的重疊寬度不夠,最終的回填土沒有達(dá)到規(guī)范規(guī)定的壓實系數(shù);回填土料不符合設(shè)計要求,粒徑過大、含水率過高、出現(xiàn)凍土塊等;監(jiān)理單位沒有充分發(fā)揮監(jiān)督管理職能,監(jiān)督不到位、管理力度不大。

      本項目負(fù)責(zé)人:秦志芳 專責(zé)人: 防范措施:

      施工單位制定專題的回填土施工技術(shù)措施,報監(jiān)理單位審查批準(zhǔn),并監(jiān)督執(zhí)行;嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范控制分層厚度、含水量、壓實系數(shù)、土料粒徑等參數(shù);按照規(guī)定認(rèn)真做好回填土的見證取樣及試驗工作,加強(qiáng)對土料、含水量、施工操作和回填土干密度的現(xiàn)場檢驗。

      六、現(xiàn)場對已完工的成品、半成品保護(hù)不好

      在工程建設(shè)過程的檢查時發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場對已經(jīng)完工的成品、半成品保護(hù)不到位是普遍存在的問題,主要表現(xiàn)在:墻體及混凝土構(gòu)件的邊角遭受碰撞、施工完成的墻面地面等被污染、保溫層被踩踏、沉降觀測點被掩埋或破壞、屋面防水層被破壞等等。

      原因分析:施工單位對成品保護(hù)工作的宣傳不夠,一線施工人員的成品保護(hù)意識不強(qiáng);成品保護(hù)制度不健全,設(shè)施不完善;施工過程中,各專業(yè)交叉施工的管理不規(guī)范、組織不合理、協(xié)調(diào)不統(tǒng)一、措施不到位。

      本項目負(fù)責(zé)人:秦志芳 專責(zé)人: 防范措施:

      結(jié)合工程實際情況,制定切實可行的成品、半成品保護(hù)制度;施工單位應(yīng)加強(qiáng)同一專業(yè)不同工序或不同專業(yè)之間交叉作業(yè)的統(tǒng)一管理、組織與協(xié)調(diào);做好成品保護(hù)的措施;加強(qiáng)成品保護(hù)的宣傳,增強(qiáng)工人的成品保護(hù)意識;加大對破壞成品行為的懲罰力度。

      七、建筑工程施工完成后對現(xiàn)場遺留物清理不徹底

      在機(jī)組投產(chǎn)后的達(dá)標(biāo)投產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場施工遺留物較多,有腳手架鋼管、架板、細(xì)鐵絲、未割除的鋼筋、鋼管等,在一定程度上影響了全廠的安全文明生產(chǎn)及達(dá)標(biāo)檢查驗收。

      原因分析:施工單位沒有嚴(yán)格對照驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各級檢查驗收;監(jiān)理單位沒有認(rèn)真的組織單位工程竣工驗收,即使驗收,工作也沒有做到嚴(yán)、細(xì)、實,只是流于形式。

      本項目負(fù)責(zé)人:秦志芳 專責(zé)人: 防范措施:

      監(jiān)理單位必須認(rèn)真組織細(xì)致的單位工程竣工驗收工作,制定單位工程竣工驗收制度,嚴(yán)格竣工驗收程序,明確竣工驗收任務(wù),落實竣工驗收責(zé)任。

      八、同一工程多個施工單位的驗評表、記錄表等表格格式不統(tǒng)一 目前電力工程建設(shè)的每個項目的施工單位都是有多家組成和參與的,個別項目在資料統(tǒng)一管理方面做的不夠到位,甚至有些混亂:各施工單位土建專業(yè)的質(zhì)量驗收評定表、沉降觀測記錄表、各種記錄表等表格的格式不統(tǒng)一,千差萬別、良莠不齊。特別是地方建筑公司或其他行業(yè)的施工單位資料的歸檔和整理比電力建設(shè)公司做的要差。

      原因分析:地方施工單位或外系統(tǒng)行業(yè)的施工單位不清楚電力行業(yè)土建工程各種施工記錄表格的格式,仍按照他們既有的表格和模式進(jìn)行填寫;建設(shè)單位或監(jiān)理單位在工程管理過程中也沒有對其進(jìn)行統(tǒng)一的要求、協(xié)調(diào)和管理,使形成的最終竣工資料不符合檔案管理的統(tǒng)一要求,不得不花較多時間進(jìn)行整改。

      本項目負(fù)責(zé)人:秦志芳 專責(zé)人: 防范措施:

      由監(jiān)理單位牽頭對工程資料的填寫、歸檔、整理等進(jìn)行統(tǒng)一的要求、協(xié)調(diào)和管理,在工程起始階段就對各施工單位以工作聯(lián)系單的形式下發(fā)明確的要求和管理標(biāo)準(zhǔn),在工程建設(shè)期間專門對技術(shù)資料進(jìn)行不定期監(jiān)督檢查,并將發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給相關(guān)單位,以便及時糾正和整改。

      九、外圍及輔助、附屬工程的質(zhì)量不高

      建設(shè)完成的所有火電項目都不同程度的存在著主體工程質(zhì)量好于外圍及輔助、附屬工程,即使同一個施工單位來完成這兩部分,也存在這一問題。無論是從工程的結(jié)構(gòu)部分還是到裝飾裝修的細(xì)部,外圍及附屬、輔助工程的總體質(zhì)量都大大遜色于主體部分。

      原因分析:無論是建設(shè)單位還是工程各參建單位,都存在重視主體工、,輕視外圍及附屬、輔助工程的心態(tài)和觀念。在外圍及附屬、輔助工程的招標(biāo)階段,建設(shè)單位就對施工單位的資質(zhì)等方面放松了要求、降低了標(biāo)準(zhǔn)。施工單位在工程建設(shè)階段無論是從技術(shù)力量的配備、施工機(jī)械的配置及工程管理的力度方面也都能體現(xiàn)出輕視外圍及附屬、輔助工程的一面來。監(jiān)理單位也沒有配備專職的專業(yè)人員進(jìn)行管理,只是由管理主體工程的人員來分管這部分工作。不重視外圍及附屬、輔助工程各方面因素的綜合與聚集,就形成了最終的、大家都能看到的結(jié)果。

      本項目負(fù)責(zé)人:秦志芳 專責(zé)人: 防范措施:

      首先建設(shè)單位在外圍及附屬、輔助工程的招標(biāo)階段就對施工單位的資質(zhì)等提出與主體工程同等的要求來,對監(jiān)理單位在這方面提出具體的工作要求。監(jiān)理單位必須配備相應(yīng)的專職技術(shù)人員進(jìn)行管理和監(jiān)督。施工單位也要加強(qiáng)技術(shù)力量的配置,質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)和力度要提高到與主體工程的質(zhì)量同一標(biāo)準(zhǔn)上來。通過各方的共同努力,來促進(jìn)和提高外圍及附屬、輔助工程質(zhì)量的提高。

      第二節(jié) 汽輪機(jī)及附屬設(shè)備

      一、系統(tǒng)管道設(shè)計類質(zhì)量問題匯總及防范

      1、由于系統(tǒng)管道設(shè)計不合理造成的問題匯總?cè)缦拢?/p>

      1.1萊城二期(2×300MW)#4機(jī)組四大管道系統(tǒng)的疏水系統(tǒng)由于疏水閥門設(shè)計等級低,內(nèi)漏現(xiàn)象多;由于系統(tǒng)的支架、彈簧的選擇、分布設(shè)計時存在問題,支架、彈簧的緩沖能力弱(疏水調(diào)閥開、關(guān)速度過快造成);同時疏水系統(tǒng)設(shè)計膨脹不暢,有受阻變形現(xiàn)象,致使部分疏水管路變形,產(chǎn)生振動。

      1.2廣安二期(2×300MW)#3機(jī)組由于高旁疏水布置不合理引起管系劇烈振動。#3機(jī)組當(dāng)時負(fù)荷300MW,主汽壓力設(shè)定值為16.6MPa,機(jī)組處于爐跟機(jī)方式運(yùn)行。機(jī)組運(yùn)行過程中,當(dāng)煤質(zhì)忽然變好時,主汽壓力上升,當(dāng)主汽壓力達(dá)17.6MPa時,高旁減壓閥快開,高旁減溫水開啟,大量的高溫、高壓蒸汽瞬間進(jìn)入高旁引,高旁管路發(fā)生劇烈振動,部分支吊架變形。

      1.3中寧(2×300MW)#1機(jī)組軸封溢流管設(shè)計位置不當(dāng)導(dǎo)致凝汽器發(fā)生泄漏。由于軸封溢流管進(jìn)入凝汽器后蒸汽出口位置設(shè)計不合理,致使蒸汽直接吹到銅管表面,造成凝汽器B側(cè)有三根銅管泄漏。將發(fā)生泄漏的銅管進(jìn)行了封堵。并在機(jī)組檢修中將軸封溢流管進(jìn)入凝汽器后蒸汽出口位置進(jìn)行了下移。

      2、原因分析

      以上問題的發(fā)生主要是由于設(shè)計不合理原因造成的,即有設(shè)計院經(jīng)驗不足的原因,也有施工圖紙會審把關(guān)不嚴(yán)、審查不細(xì)等原因。系統(tǒng)管道設(shè)計不合理,不僅造成管路系統(tǒng)穩(wěn)定性差,還會產(chǎn)生諸如管系振動、管道變形、支吊架損壞等故障,甚至影響設(shè)備的安全運(yùn)行,產(chǎn)生損壞設(shè)備等嚴(yán)重后果。本項目負(fù)責(zé)人:陶寶國 專責(zé)人:王晉鋒

      3、防范措施:

      3.1加強(qiáng)施工圖紙的會審工作,對主要系統(tǒng)的管道走向、支吊架的布置方式、支座的選取、管道冷拉值的驗算等應(yīng)充分討論,充分發(fā)揮監(jiān)理人員的作用、生產(chǎn)準(zhǔn)備人員應(yīng)提前參與會審。

      3.2在管道設(shè)計中選用滿足設(shè)計參數(shù)要求的進(jìn)口疏水閥,同時疏水系統(tǒng)在設(shè)計、安裝階段充分考慮膨脹、冷緊等問題。

      3.3在對系統(tǒng)的支架、彈簧的選擇、分布時,應(yīng)充分考慮事故工況下的系統(tǒng)的最大沖擊力和應(yīng)力的釋放,同時選擇開、關(guān)相對較緩調(diào)閥。

      3.4加強(qiáng)管道冷緊值的核算工作。管道冷緊值設(shè)計和安裝過程中的控制,是管道設(shè)計安裝過程中的又一重要環(huán)節(jié)。安裝前,應(yīng)要求設(shè)計院及設(shè)備廠家對設(shè)計的管道冷緊值進(jìn)行核算,確認(rèn)冷緊值是否符合管道材質(zhì)及管道使用溫度的要求,安裝時對冷緊值的選取要正確。

      3.5加強(qiáng)管道焊口的冷緊檢查。管道的冷緊焊口一般選在便于施工和管道彎矩較小處,冷緊前要檢查管道所有焊口、支吊架、管道附件等安裝結(jié)束,防止系統(tǒng)阻礙造成冷緊值錯誤。冷緊時要檢查拉緊工具和管道的拉伸狀況,避免硬拉;焊口應(yīng)調(diào)整好,焊接時冷拉工具牢固無松動,焊接結(jié)束、熱處理完成后方可拆除拉具。

      二、閥門制造類質(zhì)量問題匯總及防范

      1、問題匯總

      近幾年來,由于閥門選型不合適、閥門制造質(zhì)量差等原因帶來的質(zhì)量問題非常多,匯總?cè)缦拢?/p>

      1.1吹管階段臨沖門選型不當(dāng)引發(fā)的問題:

      廣安三期(2×600MW)#5機(jī)組在吹管過程中,臨沖門關(guān)閉不嚴(yán),漏量較大,造成吹管蒸汽壓力升壓時間過長,升壓緩慢,造成吹管一次的時間過長。另外臨沖門電動頭的傳動絲套在吹管過程中損壞,無法正常開關(guān),被迫停止吹管對鍋爐泄壓,進(jìn)行解體檢查。影響吹管時間3天左右。經(jīng)檢查分析,發(fā)現(xiàn)閥門的選型存在問題,臨沖門的壓力等級選的偏低。

      1.2試運(yùn)階段因閥門質(zhì)量差引發(fā)的問題:

      濰坊二期(2×670MW)#3機(jī)組B汽泵出口逆止門不嚴(yán),經(jīng)解體檢查發(fā)現(xiàn)閥門內(nèi)部有雜質(zhì),造成閥門密封面配合不嚴(yán);閥芯動作過程中有輕微卡澀。#4機(jī)組168小時試運(yùn)期間,主蒸汽疏水手動門閥體泄漏,造成高溫高壓蒸汽外泄,影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。該閥門為美國進(jìn)口VTI手動疏水球閥(型號為BA91-BW-STD-2),經(jīng)過對閥體泄漏部位進(jìn)行檢查分析,認(rèn)為該閥門存在質(zhì)量問題,閥體法蘭密封墊片損壞是造成主蒸汽泄漏主要原因,而且閥門還存在嚴(yán)重的內(nèi)漏缺陷。

      1.3機(jī)組運(yùn)行階段暴露出的閥門質(zhì)量問題:

      章丘二期(2×300MW)#

      3、4 機(jī)組高加危機(jī)疏水閥門部分閥門不嚴(yán),影響機(jī)組熱效率,泄漏原因為設(shè)備選型不合適,制造加工質(zhì)量差。

      1.4汽輪機(jī)主汽門、調(diào)門制造質(zhì)量差引發(fā)的問題:

      ①石門二期(2×300MW)#3機(jī)在首次沖轉(zhuǎn)過程中,右側(cè)(#2)主汽閥預(yù)啟閥碟脫落。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),制造廠在進(jìn)行閥門裝配時,該主汽閥預(yù)啟閥碟與限位閥套未點焊死造成,旋緊絲扣完全松脫。該問題的發(fā)生,直接導(dǎo)致汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)時間推遲15小時,停機(jī)后處理該故障耗時5天。

      ②章丘二期(2×300MW)機(jī)組#3機(jī)組作50%甩負(fù)荷試驗過程后,B側(cè)主汽門閥桿斷裂,操作失靈,停機(jī)處理。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)閥桿含鉻量低,導(dǎo)致閥桿脆性大,受應(yīng)力斷裂,對閥門進(jìn)行返廠處理。

      2、原因分析

      閥門缺陷的產(chǎn)生原因有設(shè)計選型、制造加工、安裝質(zhì)量、運(yùn)行操作等各方面,從以上問題情況看,有閥門選型不當(dāng)?shù)脑?,但主要還是閥門制造質(zhì)量差的原因。

      本項目負(fù)責(zé)人:陶寶國 專責(zé)人:王晉鋒

      3、防范措施

      3.1首先應(yīng)把好閥門的選型關(guān)。應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的運(yùn)行特點選擇合適形式的閥門,設(shè)計參數(shù)應(yīng)符合實際運(yùn)行工況。閥門的前后壓力、最大流量、介質(zhì)溫度等運(yùn)行參數(shù)要提供準(zhǔn)確,確保設(shè)計人員在閥門設(shè)計時進(jìn)行正確的選型、選材,確保閥門的壓力等級、適用介質(zhì)、使用溫度、流量等參數(shù)合格;電動閥門的電動頭應(yīng)滿足閥門運(yùn)行過程中前后壓差最大時的開啟力矩,并留有一定的設(shè)計余量。鍋爐吹管階段,臨吹門閥門的選取一般由施工單位選取,業(yè)主應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),對臨吹門的壓力等級、性能參數(shù)是否滿足鍋爐吹管期間蒸汽的最高壓力和最高溫度要求進(jìn)行審核,必要時請設(shè)計院進(jìn)行復(fù)核。

      3.2把好閥門的采購關(guān)。在選用閥門時,應(yīng)選用供貨業(yè)績多、使用質(zhì)量可靠、售后服務(wù)好的品牌。對于重要系統(tǒng)如給水系統(tǒng)、抽汽系統(tǒng)、凝結(jié)水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)的閥門,要加強(qiáng)監(jiān)造質(zhì)量監(jiān)督,確保質(zhì)量。閥門到貨后,要詳細(xì)檢查閥門的水壓試驗、嚴(yán)密性試驗報告及合格證等相關(guān)資料。

      3.3把好閥門的安裝質(zhì)量關(guān)。閥門在安裝以前,要全部進(jìn)行現(xiàn)場的嚴(yán)密性試驗,確保閥門無外漏、內(nèi)漏缺陷,并根據(jù)閥門的牌號和出廠說明書檢查它們是否符合系統(tǒng)使用要求。逆止閥要重點檢查閥芯動作是否靈活可靠。關(guān)斷用閥門應(yīng)檢查有無卡澀問題。閥門在安裝焊接時,應(yīng)在微開狀態(tài),膨脹受阻造成彎曲變形并損傷密封面。管道、閥門內(nèi)應(yīng)保持清潔,防止異物落入閥芯和閥座之間,碰傷結(jié)合面,造成閥門內(nèi)漏。閥門安裝結(jié)束后,對運(yùn)行溫度高于50攝氏度的閥門進(jìn)行保溫。調(diào)節(jié)閥在安裝前,應(yīng)征求制造廠家意見,對閥門進(jìn)行解體檢查,檢查氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)各部件有無缺陷,氣囊是否漏氣,閥體、閥套、閥桿、閥芯、閥座等有無制造缺陷。在安裝調(diào)試進(jìn)口調(diào)節(jié)閥時,應(yīng)仔細(xì)查閱說明書等資料,并聯(lián)系技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo);調(diào)節(jié)閥安裝結(jié)束,在系統(tǒng)投入運(yùn)行前進(jìn)行調(diào)試,檢查調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)能力是否穩(wěn)定可靠,有無卡澀跳動,行程控制和開度指示應(yīng)準(zhǔn)確。

      三、水泵設(shè)備制造類質(zhì)量問題匯總及防范

      1、問題匯總

      集團(tuán)公司最近幾年來,新投產(chǎn)機(jī)組因凝結(jié)水泵、循環(huán)水泵等輔機(jī)設(shè)備存在質(zhì)量問題影響機(jī)組正常運(yùn)行的事件時有發(fā)生,匯總?cè)缦拢?/p>

      章丘二期(2×300MW)機(jī)組#3機(jī)組B真空泵運(yùn)行中轉(zhuǎn)子跳閘,盤車不動。經(jīng)解體檢查,發(fā)現(xiàn)葉輪斷裂,掉下的葉片卡死在葉輪與殼體之間。經(jīng)檢查確認(rèn),真空泵葉輪存在制造缺陷。

      2、原因分析

      以上問題主要是水泵制造質(zhì)量存在隱患造成的,如選材不當(dāng),泵性能曲線不合理、泵體剛性不足等。

      本項目負(fù)責(zé)人:陶寶國 專責(zé)人:王晉鋒

      3、防范措施:

      3.1把好設(shè)備的招標(biāo)采購關(guān)。首先在設(shè)備招標(biāo)階段,要嚴(yán)格把好資質(zhì)審查關(guān),要應(yīng)選擇用供貨業(yè)績多、使用質(zhì)量可靠、售后服務(wù)好的水泵供貨商。技術(shù)評標(biāo)階段,應(yīng)重點對水泵的流量與揚(yáng)程的特性曲線、泵的關(guān)閉點揚(yáng)程曲線等進(jìn)行比選,選擇符合技術(shù)規(guī)范的水泵。

      3.2加強(qiáng)現(xiàn)場質(zhì)量見證工作。在與水泵廠簽訂技術(shù)協(xié)議時,對制造過程中的監(jiān)造點細(xì)化明確,對重要工序要現(xiàn)場進(jìn)行檢驗復(fù)查,加強(qiáng)每一道工序的監(jiān)督與見證,水泵在進(jìn)行性能試驗時,要嚴(yán)格檢查流量揚(yáng)程曲線是否平緩,是否符合系統(tǒng)設(shè)計要求,如發(fā)現(xiàn)問題,要求制造廠及時整改。

      3.3對制造廠外購設(shè)備應(yīng)要求制造廠進(jìn)行必要的質(zhì)量檢測,杜絕不合格產(chǎn)品進(jìn)廠,能夠解體的設(shè)備一定要解體檢查,及時發(fā)現(xiàn)外購設(shè)備及部件存在的質(zhì)量隱患并進(jìn)行處理。

      3.4設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場后,施工、監(jiān)理、電廠的技術(shù)人員應(yīng)按規(guī)范,對于需要進(jìn)行解體檢查的設(shè)備及部件,必須要進(jìn)行徹底檢查,對承壓部件的密封件進(jìn)行全部更換,確保設(shè)備無泄漏。對于檢查中存在質(zhì)量問題的設(shè)備嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下一道安裝工序,確保安裝質(zhì)量。

      四、汽、水、油系統(tǒng)安裝類質(zhì)量問題及防范

      1、問題匯總

      1.1因汽、水系統(tǒng)不清潔引發(fā)的問題:

      ①青島二期(2×300MW)工程#3機(jī)組2005年試運(yùn)過程中,因給水系統(tǒng)管道內(nèi)雜質(zhì)較多,運(yùn)行操作不當(dāng),導(dǎo)致給水泵在停運(yùn)過程中芯包抱死。后對給水泵芯包進(jìn)行返廠檢修。

      ②石門二期(2×300MW)#3機(jī)組在試運(yùn)過程中,因給水泵再循環(huán)管道內(nèi)焊渣較多,造成最小流量卡澀,導(dǎo)致給水泵組無法運(yùn)行,影響機(jī)組帶負(fù)荷。

      1.2汽輪機(jī)油系統(tǒng)設(shè)備安裝質(zhì)量問題:

      ①揚(yáng)州(2×330MW)# 7機(jī)保安油管與前軸承箱排氣管裝反,造成高壓密封備用油泵出口壓力小,保安油無壓力,影響機(jī)組1天啟動時間。

      ②中寧一期(2×330MW)2005年#1機(jī)組高壓密封備用油泵主動輪鎖緊螺母松動,造成油泵不上油,出口油壓低,不能正常工作,影響了機(jī)組調(diào)試。

      2、原因分析

      汽、水系統(tǒng)堵塞的原因較明確,多為安裝過程中對安裝質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán),系統(tǒng)內(nèi)部清潔度不符合要求,存在焊渣、棉紗、保溫巖棉纖維、石棉纖維等雜質(zhì)。系統(tǒng)投運(yùn)后,雜質(zhì)堵塞濾網(wǎng)或其他設(shè)備,導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。

      油系統(tǒng)設(shè)備發(fā)生的問題既有制造質(zhì)量問題,如:汽輪機(jī)配套供應(yīng)的主油箱內(nèi)部交流油泵出口法蘭泄漏,但更多的是安裝質(zhì)量控制不嚴(yán)造成的。如:部分安裝單位未對主油箱進(jìn)行嚴(yán)密性試驗,安裝工藝控制不嚴(yán),致使油管道存有雜質(zhì),且未進(jìn)行軸承通油后的翻瓦清理,造成軸瓦和軸頸磨損;沒有對現(xiàn)場油系統(tǒng)的設(shè)備及閥門進(jìn)行必要的解體檢查檢查、施工過程中沒有認(rèn)真查看圖紙,導(dǎo)致管道安裝錯誤;系統(tǒng)檢查不仔細(xì),漏裝設(shè)備或安裝錯誤不能及時發(fā)現(xiàn);管道焊接過程中,管口封堵不及時或未采用氬弧焊打底,管道內(nèi)進(jìn)入雜物導(dǎo)致濾油時間過長,油質(zhì)差等。

      本項目負(fù)責(zé)人:陶寶國 專責(zé)人:王晉鋒

      3、防范措施:

      3.1汽水系統(tǒng)管道安裝要嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求,內(nèi)部進(jìn)行噴沙清理,保證內(nèi)部清潔,噴沙后對管口進(jìn)行封堵,防止異物、灰塵進(jìn)入;系統(tǒng)施工過程中,所有管道開口必須進(jìn)行有效封堵;汽水系統(tǒng)所有焊口根據(jù)管徑不同均采用氬弧焊打底或全氬焊接,管道坡口清理干凈,防止焊渣進(jìn)入系統(tǒng),焊接前要對管道內(nèi)部進(jìn)行檢查,取出封堵物,確認(rèn)無雜質(zhì);設(shè)備、閥門安裝時,要對內(nèi)部進(jìn)行檢查,防止設(shè)備運(yùn)輸時的防護(hù)、封堵物遺留在設(shè)備內(nèi)部,并清理內(nèi)部的灰塵、雜物,確保清潔。

      3.2密閉容器在進(jìn)行封閉前,對內(nèi)部進(jìn)行徹底清理檢查,防止焊渣、隔熱石棉布等施工遺留物進(jìn)入管束部位,對容器內(nèi)部及管束進(jìn)行水沖洗,徹底清理內(nèi)部雜質(zhì)、灰塵等,檢查所有與容器相聯(lián)接的汽水管道,確保干凈無雜物。上述清理工作根據(jù)驗收措施由監(jiān)理組織并驗收合格。

      3.3系統(tǒng)的化學(xué)清洗要全面,要做好系統(tǒng)除鹽水沖洗的質(zhì)量監(jiān)督,保證各汽水管道沖洗干凈,水質(zhì)清潔,無機(jī)械雜質(zhì)。化學(xué)清洗及酸洗結(jié)束后,系統(tǒng)除銹徹底,內(nèi)部無雜物、油脂。

      3.4汽機(jī)側(cè)凝結(jié)水系統(tǒng)、給水系統(tǒng)具備調(diào)試條件后,要提前進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)試,使汽機(jī)側(cè)水系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)、疏水系統(tǒng)等投入運(yùn)行,管道內(nèi)部雜質(zhì)經(jīng)過汽水沖刷后及時清理凝結(jié)水、給水系統(tǒng)濾網(wǎng),并對凝汽器汽側(cè)進(jìn)行清理檢查,確保系統(tǒng)清潔度在鍋爐炊管前符合要求。

      3.5機(jī)組吹管期間,制定凝結(jié)水濾網(wǎng)定期清理、給水泵濾網(wǎng)輪換清理制度。系統(tǒng)開始投入運(yùn)行時,凝結(jié)水濾網(wǎng)每1-2小時切換清理1次,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后,根據(jù)每次凝結(jié)水濾網(wǎng)的清潔程度適當(dāng)將切換清理時間延長至3-4小時,運(yùn)行過程中嚴(yán)格監(jiān)視濾網(wǎng)前后壓差變化;給水泵濾網(wǎng)同樣采取輪換清理的方式,泵組始終保持1臺汽動給水泵處于低轉(zhuǎn)速備用狀態(tài)(該措施適用于采用兩臺50%容量汽動給水泵、一臺調(diào)速電泵的機(jī)組),運(yùn)行中如發(fā)現(xiàn)另一臺汽泵或電泵濾網(wǎng)壓差接近報警值,立即對泵組進(jìn)行切換,對壓差高的濾網(wǎng)進(jìn)行清理,結(jié)束后將該泵迅速投入低速備用,以確保系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行。3.6給水泵出入口、中間抽頭未接管道前,要進(jìn)行封堵;出入口及再循環(huán)管道在安裝前,要對管道內(nèi)部進(jìn)行噴沙處理;焊接時,管道內(nèi)部清理干凈,采用氬弧焊打底的焊接方式;管道的開口要及時封堵。

      3.7對給水泵的放水放氣及密封冷卻水管道與閥門的連接方式進(jìn)行檢查,對發(fā)現(xiàn)的卡套式絲牙連接形式應(yīng)全面更換,禁止使用。

      3.8爐前系統(tǒng)進(jìn)行化學(xué)清洗時,將給水泵出入口管道短接,對中壓給水管道進(jìn)行除鹽水沖洗,清除內(nèi)部雜質(zhì)。

      3.9給水泵啟動調(diào)試過程中,運(yùn)行人員要嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行操作規(guī)程及給水泵運(yùn)行說明書的要求,嚴(yán)格控制給水泵筒體上下溫差,盤車轉(zhuǎn)速嚴(yán)禁低于給水泵允許最低盤車轉(zhuǎn)速。

      3.10給水泵調(diào)試過程中,要定期清理前置泵及主泵的入口濾網(wǎng),防止濾網(wǎng)堵塞,影響給水泵安全。

      3.11對油泵、冷油器、重要的閥門都要現(xiàn)場解體檢查。首先保證設(shè)備的清潔度,制造廠家供貨的油管路應(yīng)全部經(jīng)酸洗、鈍化、封口后運(yùn)至現(xiàn)場。對于在現(xiàn)場配制的油管道,非套裝大口徑油管路應(yīng)進(jìn)行噴砂處理,清理干凈并采取防腐措施;小口徑油管路應(yīng)進(jìn)行酸洗、鈍化處理;對于不銹鋼材質(zhì)的套裝油管安裝前宜進(jìn)行蒸汽吹掃,將其內(nèi)部徹底吹掃干凈。然后檢查有無質(zhì)量缺陷,比如油泵能否正常運(yùn)行、出力是否達(dá)到要求,逆止閥動作是否靈活可靠,有無卡澀現(xiàn)象。

      3.12制定嚴(yán)格的油管道施工工藝。安裝前所有油管道要嚴(yán)格檢查其內(nèi)部清潔度,對廠家提供的預(yù)制好的成品管全部拆堵檢查清理,用蘸有稀料的白布拉拭干凈后封口,所有油管路安裝時才能打開封口,嚴(yán)格做到拆一段油管封口,馬上安裝。所有油管道必須采用氬弧焊打底、電焊蓋面工藝,DN50及以下管道采用全氬焊接;油管道連接過程中,每一道口焊接或法蘭連接前必須經(jīng)過質(zhì)檢員或監(jiān)理人員檢查簽證后方可施工。

      3.13安裝人員在油管道的連接過程中,要認(rèn)真核對圖紙要求,避免管道安裝錯誤,閥門安裝一定要符合系統(tǒng)介質(zhì)流向的要求;安裝結(jié)束后,要由技術(shù)人員對系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)核查,確保系統(tǒng)連接正確;系統(tǒng)的布置及閥門使用安裝要符合電力生產(chǎn)二十五項重點反措的要求。

      3.14對整體到貨的整裝式油站、集成式部件,要核對圖紙進(jìn)行仔細(xì)檢查清理,確認(rèn)系統(tǒng)連接正確,設(shè)計完善無缺陷,無漏裝設(shè)備及部件,如閥門、節(jié)流孔板等。

      3.15油系統(tǒng)沖洗結(jié)束、油質(zhì)合格后,及時進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)試,如油壓整定、油泵的聯(lián)鎖保護(hù)、冷油器切換、油壓低保護(hù)以及其他項目的調(diào)試等,對系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)行檢驗,及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)計及安裝存在的缺陷,對發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真組織分析,查明原因進(jìn)行處理整改,不留隱患。

      3.16安裝與主機(jī)匹配的聚結(jié)分離式良好的濾油機(jī),機(jī)組啟動前進(jìn)行大流量充分油沖洗,盡量在機(jī)組啟動前暴露問題。

      3.17軸承通油后應(yīng)進(jìn)行翻瓦檢查清理。

      五、焊接類質(zhì)量問題匯總及防范

      1、問題匯總

      1.1中寧一期(2×330MW)#1機(jī)組在2005年試運(yùn)、試生產(chǎn)期間,分別因#2高調(diào)導(dǎo)汽管疏水管焊口、#4高調(diào)導(dǎo)汽管疏水管焊口、6.5m高壓缸下部高導(dǎo)疏水管焊口發(fā)生泄漏,導(dǎo)致機(jī)組3次停機(jī),處理缺陷焊口,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      1.2池州一期(2×300MW)#2機(jī)組整套啟動過程中,汽輪機(jī)油箱內(nèi)逆止閥法蘭焊口斷裂漏油,汽輪機(jī)安全油壓低,危急遮斷裝置無法投入。后通過檢測共發(fā)現(xiàn)6個法蘭焊口有缺陷,原因為制造單位對主油箱內(nèi)部管道強(qiáng)行對口焊接,管道存在較大應(yīng)力,油泵運(yùn)行后因為振動造成管道焊口開裂,后停盤車對主油箱放油,對存在缺陷的焊口進(jìn)行了補(bǔ)焊處理,影響整套試運(yùn)時間11天。

      1.3章丘二期(2×300MW)#3機(jī)高壓缸導(dǎo)汽管取樣量儀表閥門與管路直接采用插入式焊接,不符合焊接規(guī)范要求,導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行過程中泄漏。處理措施:將閥門全部更換并采用全熔透式焊接結(jié)構(gòu)。

      2、原因分析:

      發(fā)生以上問題的原因體現(xiàn)在三個方面:一是部分廠家供應(yīng)的成套設(shè)備管道焊接質(zhì)量不合格,如汽輪機(jī)油箱內(nèi)逆止閥法蘭焊口質(zhì)量、安油管套裝油管路焊接質(zhì)量造成的斷裂、漏油問題。二是對成套設(shè)備的入廠檢驗檢查不到位;三是安裝焊接質(zhì)量控制和檢驗沒有嚴(yán)格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,質(zhì)量管理制度執(zhí)行不嚴(yán)。

      本項目負(fù)責(zé)人:陶寶國 專責(zé)人:趙衛(wèi)東

      3、防范措施:

      3.1對于設(shè)備制造廠家提供的焊接部件,特別是成套設(shè)備的套裝油管道等,重點加強(qiáng)設(shè)備監(jiān)造質(zhì)量,要求制造廠加強(qiáng)焊接質(zhì)量監(jiān)督和焊口檢測;設(shè)備到現(xiàn)場后還要根據(jù)設(shè)備歸屬系統(tǒng)的不同對焊口進(jìn)行不同比例的抽檢,高溫、高壓的焊口要擴(kuò)大抽檢比例,當(dāng)發(fā)現(xiàn)焊接存在質(zhì)量問題時,應(yīng)對所有焊縫進(jìn)行100%檢測。

      3.2建立健全焊接質(zhì)量檢驗收網(wǎng)絡(luò),抓好焊接前、焊接過程中和焊接結(jié)束后三個階段的質(zhì)量檢查。

      3.3焊接前,要對所要焊接的管道材質(zhì)進(jìn)行確認(rèn),合金鋼管進(jìn)行光譜分析,選擇合適的焊材,并根據(jù)管徑、材質(zhì)確定焊接方法及相應(yīng)的熱處理措施,制定詳細(xì)的焊接作業(yè)指導(dǎo)書。3.4汽輪機(jī)各汽、水、油系統(tǒng)的管道焊接,應(yīng)根據(jù)各系統(tǒng)壓力等級、管道材質(zhì)的要求,必須由具備相關(guān)資質(zhì)的專業(yè)焊工進(jìn)行焊接。

      3.5管道的坡口加工應(yīng)符合圖紙設(shè)計要求,焊件的清理、打磨及管道對口符合焊接技術(shù)要求,禁止強(qiáng)力對口。

      3.6小徑管焊口必須當(dāng)天完成,焊縫的焊接厚度符合標(biāo)準(zhǔn),焊接強(qiáng)度要達(dá)到要求。

      3.7不同材質(zhì)、管徑、壁厚的管道應(yīng)執(zhí)行不同的熱處理工藝,嚴(yán)格控制熱處理溫度及時間。

      3.8焊接完成后,要加強(qiáng)焊縫的探傷檢測。按照焊口所在系統(tǒng)壓力、溫度的不同按要求進(jìn)行焊后探傷檢驗,高溫、高壓汽水管道焊口要做100%的無損探傷,合金鋼焊縫作100%光譜復(fù)檢,對熱處理后的主汽、熱段作100%硬度檢驗;對熱處理后的碳素鋼焊縫及小徑管焊縫作不小于5%的硬度檢驗。

      3.9無損檢測過程中,對于一次探傷合格率低于96%的焊工,應(yīng)停止其在該項目的施工,并對其焊接的所有焊口進(jìn)行全面復(fù)檢。

      3.10對大小口徑焊口檢驗過的焊口,應(yīng)做好相關(guān)標(biāo)記,避免漏檢。

      六、汽輪機(jī)本體類安裝質(zhì)量問題及防范 本項目負(fù)責(zé)人:陶寶國 專責(zé)人:王晉鋒

      1、軸承安裝質(zhì)量問題及防范 1.1問題匯總

      ①石門二期(2×300MW)#3機(jī)組安裝過程中#3軸瓦裝配不合標(biāo)準(zhǔn),瓦頂間隙過大,軸瓦負(fù)荷分配不合理,標(biāo)高過低,導(dǎo)致機(jī)組試運(yùn)振動大造成停機(jī)。停機(jī)后,將#3軸承降低標(biāo)高0.15mm,軸瓦頂間隙減少0.20mm,消缺時間為11天。②池州一期(2×300MW)#2機(jī)組汽輪機(jī)#

      3、#4軸瓦安裝時,說明書與圖紙對間隙的要求不一致,按照說明書進(jìn)行了安裝,結(jié)果運(yùn)行中造成振動大問題。最終經(jīng)汽輪機(jī)廠確認(rèn)應(yīng)按設(shè)備圖紙施工。經(jīng)過調(diào)整后#

      3、#4瓦軸振動分別下降到0.05mm和0.06mm。

      1.2原因分析:

      從上述單位發(fā)生的問題可以看出,軸承安裝質(zhì)量對汽機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行影響較大,往往會造成機(jī)組停機(jī),而且缺陷處理時間比較長,對機(jī)組試運(yùn)影響較大,目前,各大汽輪機(jī)廠所采用軸承的技術(shù)比較成熟,軸承的加工精度有了顯著提高軸承安裝要求精益求精,任何疏漏都有可能產(chǎn)生諸如汽輪機(jī)振動、轉(zhuǎn)子軸徑磨損等重大問題,墊鐵的研磨、各數(shù)據(jù)的測量調(diào)整、軸系中心調(diào)整時軸承標(biāo)高的控制等都要嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)要求,執(zhí)行規(guī)范不嚴(yán)格或達(dá)不到技術(shù)要求都會造成隱患,影響汽輪機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      3、防范措施:要避免上述問題,工作中應(yīng)抓好以下方面的工作。

      3.1軸承安裝要嚴(yán)格遵守《電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范》汽輪機(jī)篇軸承安裝的技術(shù)要求,并嚴(yán)格執(zhí)行汽輪機(jī)廠的安裝說明書及圖紙中有關(guān)軸承安裝的具體技術(shù)細(xì)節(jié),對軸承的間隙、過盈等數(shù)據(jù)的測量調(diào)整要嚴(yán)格按照技術(shù)要求進(jìn)行,對超出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)數(shù)據(jù)要認(rèn)真分析原因,并聯(lián)系汽輪機(jī)廠技術(shù)人員制定措施進(jìn)行處理。

      3.2當(dāng)安裝說明書、技術(shù)規(guī)范、設(shè)備圖紙中的技術(shù)要求有關(guān)軸承安裝數(shù)據(jù)不統(tǒng)一,出現(xiàn)矛盾時,要及時同汽輪機(jī)廠的技術(shù)人員進(jìn)行溝通,確定方案,避免盲目施工產(chǎn)生問題。

      3.3安裝前對軸承座及內(nèi)部油管、接口等進(jìn)行解體、清理、檢查,確認(rèn)無異物后用醫(yī)用膠布對油口、管口進(jìn)行封堵。3.4現(xiàn)場施工單位要對汽輪機(jī)廠供貨的軸承進(jìn)行解體檢查、清理,除檢查軸承墊鐵、瓦塊、鎢金等各部件是否存在質(zhì)量缺陷外,還要對軸承機(jī)械加工遺留的鐵屑、毛刺等進(jìn)行徹底清理打磨,各油孔、螺栓孔等孔洞內(nèi)要用清洗劑進(jìn)行清洗并用壓縮空氣吹干,軸承油孔在施工過程中要進(jìn)行封堵,防止異物進(jìn)入。

      3.5汽輪機(jī)軸系找中心過程中,各軸承的標(biāo)高要按照汽輪機(jī)廠技術(shù)要求進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后要進(jìn)行軸承墊鐵的研磨,保證接觸面積達(dá)到75%以上,確保軸承的穩(wěn)定。

      3.6汽輪機(jī)扣缸前,要對各軸承進(jìn)行徹底清洗、檢查,清除內(nèi)部雜質(zhì),并清除各油口的封堵物,防止進(jìn)回油管路堵塞。

      3.7汽輪機(jī)潤滑油系統(tǒng)進(jìn)行大流量沖洗過程中,各軸承進(jìn)油口要與軸承座油口錯開,防止不合格潤滑油進(jìn)入軸瓦。

      2、汽輪機(jī)汽缸法蘭接合面漏汽問題及防范 2.1問題匯總

      昆明公司(2×300MW)在機(jī)組時運(yùn)過程中,汽輪機(jī)中壓缸至低壓缸導(dǎo)汽管接合面漏氣導(dǎo)汽管接合面有輕微變形,經(jīng)分析認(rèn)為可能是設(shè)備安裝時螺栓緊力不均勻造成的。

      2.2問題分析及防范

      汽輪機(jī)汽缸及導(dǎo)汽管法蘭結(jié)合面泄漏,對于新安裝機(jī)組來說,由于沒有運(yùn)行過程中的溫差變化,法蘭基本無變形缺陷,因此主要原因是法蘭螺栓緊力不足造成。螺栓緊力不足,主要有兩方面原因造成:一是設(shè)計問題,設(shè)計時法蘭、螺栓膨脹系數(shù)等數(shù)值取值不合適,計算出的螺栓冷緊或熱緊值偏低,導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行后法蘭螺栓緊力不足產(chǎn)生泄漏;二是安裝問題,安裝過程中,汽缸法蘭螺栓進(jìn)行緊固時,沒有嚴(yán)格按照設(shè)計冷緊力矩或熱緊角度進(jìn)行安裝,造成機(jī)組熱態(tài)時螺栓緊力不足法蘭泄漏。為避免類似問題重復(fù)發(fā)生,要有針對性地采取如下措施:

      ①對汽輪機(jī)廠圖紙中汽缸法蘭螺栓冷緊力矩及熱緊值進(jìn)行核算,防止設(shè)計數(shù)值偏小,造成法蘭泄漏。

      ②法蘭螺栓冷緊力矩及熱緊值校核正確后,安裝過程中要嚴(yán)格按照設(shè)計值進(jìn)行螺栓冷緊、熱緊。冷緊時要使用力矩扳手,確保冷緊力矩達(dá)到要求;熱緊采用螺栓加熱器對螺栓進(jìn)行加熱,待螺栓伸長后,按照熱緊值進(jìn)行準(zhǔn)確熱緊。熱緊過程中,嚴(yán)禁使用氣焊烘烤形式對螺栓、螺帽進(jìn)行加熱。

      ③法蘭螺栓冷緊、熱緊時,應(yīng)嚴(yán)格按照汽輪機(jī)廠提供的螺栓緊固順序進(jìn)行,防止法蘭緊偏或法蘭各部位受力不均勻,造成泄漏。

      ④無需熱緊的法蘭螺栓在緊固過程中,禁止對螺栓或螺帽進(jìn)行加熱,防止螺栓損壞。

      3、汽輪機(jī)保溫施工質(zhì)量問題及防范 3.1問題匯總

      貴港一期(2×600MW)#2汽輪機(jī)第一次沖轉(zhuǎn)過程中,在進(jìn)行并網(wǎng)前試驗過程中發(fā)現(xiàn)高中壓缸上下缸溫存在約40℃的溫差,經(jīng)長時間暖機(jī)無法消除。經(jīng)分析及現(xiàn)場檢查確認(rèn),發(fā)現(xiàn)施工單位在下汽缸保溫施工中,內(nèi)二層汽缸保溫未按設(shè)計要求施工。為消除溫差,歷經(jīng)十天時間對汽輪機(jī)高中壓缸進(jìn)行重新保溫。

      3.2問題分析及防范

      以上問題的發(fā)生主要原因是施工單位未按照工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行保溫施工,其次,質(zhì)量監(jiān)督和驗收不到位,沒有嚴(yán)格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗收。為避免在施工過程中出現(xiàn)因保溫安裝質(zhì)量差而影響機(jī)組運(yùn)行的問題,在安裝階段要采取以下必要措施來保證設(shè)備保溫的安裝質(zhì)量: ①對設(shè)備圖紙所要求保溫材料的型號、保溫厚度等技術(shù)要求進(jìn)行核算,確認(rèn)設(shè)計無誤。

      ②嚴(yán)把保溫材料的質(zhì)量關(guān),杜絕使用不合格或質(zhì)量低劣的保溫材料。

      ③保溫材料的選型要符合設(shè)備制造廠及設(shè)計單位的設(shè)計要求。④在對設(shè)備進(jìn)行保溫時,要堅強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督,確保保溫材料使用正確、保溫層厚度符合標(biāo)準(zhǔn)要求;保溫材料的施工要做到前后搭接、上下錯層,確保施工工藝符合要求。

      七、主要輔機(jī)問題及防范

      本項目負(fù)責(zé)人:陶寶國 專責(zé)人:王晉鋒

      1、逆止閥制造質(zhì)量差造成汽動給水泵組倒轉(zhuǎn)超速損壞報廢 事故概況

      濰坊發(fā)電廠2號機(jī)組系亞臨界300MW機(jī)組,配100%容量的汽動給水泵。給水泵的出口逆止門是湖北高中壓閥門廠生產(chǎn)的RCV250—1198/360型。1996年1月28日7:59分,2號機(jī)組因鍋爐MFT,機(jī)組解列,聯(lián)動汽動給水泵組跳閘,但由于給水泵出口逆止閥卡澀,高壓給水回流,而鍋爐省煤器前又沒裝逆止閥,使汽動泵組倒轉(zhuǎn),產(chǎn)生強(qiáng)裂振動,導(dǎo)致給水泵出口電動門在關(guān)閉過程中(約1/3位置時)將電動頭震落,并將各種表管震斷,引燃大火,給水泵給水入口管也被震斷。汽動給水泵組倒轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速進(jìn)一步飛升至8748r/min,而噴出的大量水、汽自行將大火撲滅。

      2事故原因分析

      ①湖北高中壓閥門廠生產(chǎn)的逆止閥,制造質(zhì)量差、卡澀,是引起泵組倒轉(zhuǎn)的直接起因;

      ②給水泵出口電動門的電動頭材料強(qiáng)度差在泵組倒轉(zhuǎn)引起的劇烈震動中,被震落使電動門無法關(guān)到底,這就使水泵倒轉(zhuǎn)速進(jìn)一步飛升;

      ③鍋爐省煤器入口未裝逆止閥,使鍋爐內(nèi)壓力水得以返流,使水泵倒轉(zhuǎn)有了充足的“動力”;

      ④給水泵入口管被震斷,使得返水排大氣,客觀上加大了壓頭動力,終使水泵倒轉(zhuǎn)到8748r/min的難以置信的高速,使汽動給水泵組損壞報廢;

      ⑤在運(yùn)行監(jiān)視上,由于運(yùn)行人員未能正確地判斷出汽動給水泵組在“倒轉(zhuǎn)”,使倒轉(zhuǎn)時間延長。

      3防止對策

      ①在鍋爐省煤器入口加裝一道逆止閥;

      ②制定出詳細(xì)的汽動給水泵、電動給水泵倒轉(zhuǎn)的運(yùn)行反措,并補(bǔ)充到運(yùn)行規(guī)程中執(zhí)行;

      ③對廠內(nèi)其余的汽動給水泵、電動給水泵的出口逆止閥進(jìn)行檢查更換;

      ④加裝電科院科技發(fā)展中心研制的防倒轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速報警裝置。

      第三節(jié) 鍋爐專業(yè)質(zhì)量問題匯總及防范措施

      一、鍋爐“四管”發(fā)生的質(zhì)量問題匯總及防范

      1、問題匯總

      1.1西塞山一期(2×300MW)#

      1、#2爐過熱器出口聯(lián)箱管排和聯(lián)箱焊口泄漏。原因是鍋爐制造廠在設(shè)計中過熱器出口聯(lián)箱管排膨脹量不夠,鍋爐廠少設(shè)計一個膨脹彎,導(dǎo)致焊口承擔(dān)熱應(yīng)力過大出現(xiàn)裂紋。通過增加一個膨脹彎加以解決。

      1.2中寧一期(2×330MW)#1爐水冷壁制造焊口質(zhì)量差,水冷壁發(fā)生泄漏,對高溫過熱器造成沖刷,導(dǎo)致高溫過熱器爆管。

      1.3池州一期(2×300MW)在試運(yùn)中鍋爐墻式再熱器管在運(yùn)行中發(fā)生爆管。爆管原因是在運(yùn)行時管材超溫,再熱器母材存在內(nèi)傷所致。

      2、問題分析及防范措施

      本項目負(fù)責(zé)人:秦志芳 專責(zé)人:

      影響鍋爐“四管”泄漏的因素較多,“四管”一旦泄漏,處理時間最短也要3天,嚴(yán)重制約著試運(yùn)時間,影響著機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和安全性?!八墓堋迸蛎浽O(shè)計不當(dāng)容易引起應(yīng)力超標(biāo);“四管”支吊設(shè)計、安裝不當(dāng)引起應(yīng)力過大;錯用原材料材質(zhì);焊接質(zhì)量不良;安裝時吊裝不當(dāng)造成管材受傷;安裝時管道落入異物;安裝時強(qiáng)力對口;調(diào)試時超溫過熱;以上這些原因都易引起“四管”泄漏。

      為避免類似問題在今后試運(yùn)和投產(chǎn)機(jī)組上重復(fù)出現(xiàn),防止“四管”泄漏的發(fā)生,應(yīng)重點做好以下幾點:

      2.1在工程設(shè)計階段,要組織開展鍋爐設(shè)計評審工作。為加強(qiáng)對鍋爐設(shè)計的監(jiān)督,要組織對鍋爐廠的設(shè)計進(jìn)行評審,評審可由項目法人單位組織,參加人員由設(shè)計院、監(jiān)理公司、安裝單位及外聘專家等經(jīng)驗豐富的人員組成,對評審發(fā)現(xiàn)的問題要及時聯(lián)系鍋爐廠進(jìn)行處理。評審的重點內(nèi)容:根據(jù)鍋爐結(jié)構(gòu)特點,審查影響鍋爐膨脹的有關(guān)部件;根據(jù)鍋爐聯(lián)箱的結(jié)構(gòu)特點,審查設(shè)置聯(lián)箱檢查手孔情況;根據(jù)鍋爐吹灰器布置特點,審查受熱面防磨裝置設(shè)置情況;根據(jù)鍋爐爐內(nèi)受熱面布置特點,審查受熱面材料選取情況;結(jié)合國內(nèi)同類型新投產(chǎn)鍋爐運(yùn)行中出現(xiàn)的其他情況進(jìn)行評審;鍋爐設(shè)計評審宜在第二次設(shè)計聯(lián)絡(luò)會完成。

      2.2在鍋爐制造階段,應(yīng)重點做好如下工作:鍋爐制造過程中要由項目法人單位委托有資質(zhì)的單位對鍋爐進(jìn)行監(jiān)造。監(jiān)造單位應(yīng)定期向項目法人單位以書面材料形式匯報鍋爐監(jiān)造情況。鍋爐監(jiān)造內(nèi)容以鍋爐協(xié)議中“設(shè)備監(jiān)造”部分規(guī)定的質(zhì)量監(jiān)督點內(nèi)容為準(zhǔn)。為保證鍋爐監(jiān)造效果,各項目法人單位在與監(jiān)造單位簽訂的監(jiān)造協(xié)議中應(yīng)明確制定相關(guān)考核條款,使監(jiān)造工作真正落到實處。鍋爐設(shè)備出廠必須有監(jiān)造人員的檢查放行記錄,放行記錄應(yīng)隨發(fā)貨清單一起提交。各項目法人單位應(yīng)不定期派員到鍋爐廠檢查監(jiān)造情況、抽檢設(shè)備制造質(zhì)量。監(jiān)檢單位應(yīng)按照監(jiān)檢合同規(guī)定內(nèi)容及時到鍋爐制造廠進(jìn)行水壓試驗見證、文件見證和制造質(zhì)量抽檢,其中汽包、聯(lián)箱等部件應(yīng)列為監(jiān)檢工作的重要內(nèi)容。項目法人單位應(yīng)向鍋爐制造單位了解鍋爐設(shè)備部件分包情況,并將分包情況及時通知監(jiān)造單位和監(jiān)檢單位,監(jiān)造單位和監(jiān)檢單位應(yīng)相應(yīng)調(diào)整監(jiān)造(監(jiān)檢)內(nèi)容、計劃。

      2.3在鍋爐安裝階段,應(yīng)重點做好如下工作: 有條件的項目法人單位應(yīng)盡早配置性能可靠的相關(guān)檢查設(shè)備,并根據(jù)鍋爐設(shè)備進(jìn)場情況及時組織有效的現(xiàn)場檢查(如對設(shè)備制造運(yùn)輸過程中造成的缺陷,特別是裂紋、麻點、砂眼、撞傷及廠家焊口的咬邊等現(xiàn)象,要進(jìn)行仔細(xì)的檢查,發(fā)現(xiàn)超標(biāo)的要及時進(jìn)行處理)。監(jiān)理單位應(yīng)在監(jiān)理實施細(xì)則中明確將防止鍋爐“四管”泄漏工作作為監(jiān)理工作的一項重點內(nèi)容,制定切實可行的防止鍋爐“四管”泄漏的實施細(xì)則并報項目法人單位審批,實施細(xì)則要明確防止鍋爐“四管”泄漏工作的專責(zé)人。其中旁站內(nèi)容中應(yīng)至少包含所有受熱面管子通球旁站;所有聯(lián)箱、大口徑管道內(nèi)部清理檢查旁站等內(nèi)容。安裝單位應(yīng)明確將鍋爐“四管”無泄漏作為安裝的主要目標(biāo),制定切實可行的防止鍋爐“四管”泄漏工作的實施細(xì)則并報監(jiān)理單位審批,實施細(xì)則要明確防止鍋爐“四管”泄漏工作的專責(zé)人。其中:1)安裝單位應(yīng)配置足夠數(shù)量的性能可靠的內(nèi)窺鏡設(shè)備,鍋爐聯(lián)箱及聯(lián)絡(luò)管應(yīng)全部采取內(nèi)窺鏡檢查。2)超(超)臨界鍋爐在100%焊口無損檢驗的基礎(chǔ)上,地面組合及現(xiàn)場安裝的RT比例均不低于50%,水冷壁焊口應(yīng)100%進(jìn)行RT檢查。

      從施工工藝和工序上集思廣益,確保安裝質(zhì)量。各受熱面管排和集箱的過渡散管如進(jìn)行組合,一定要和集箱進(jìn)行組合,這樣散管彎曲角度好控制,管口不齊(散管長度偏差)也可以提前進(jìn)行修正,還避免了強(qiáng)力對口。在安裝中一定要求水冷壁密封焊接、剛性梁和受熱面的焊接、爐頂密封件和受熱面的焊接要有高壓焊工操作,保證焊接質(zhì)量。要加強(qiáng)監(jiān)督,確保受熱面管口在施工過程中的及時封堵,要求施工單位在管排通球、打磨坡口后封堵并貼封條,防止異物落入,項目法人單位和監(jiān)理公司要加大對管口封堵的監(jiān)督和考核力度。在受熱面對口過程中,要防止強(qiáng)力對口和折口。

      2.4、在調(diào)試階段,應(yīng)重點做好如下工作:鍋爐酸洗臨時管道應(yīng)采用氬弧焊打底焊接,嚴(yán)控臨時管道異物污染受熱面管道;酸洗后水冷壁入口聯(lián)箱應(yīng)進(jìn)行割管檢查,清理內(nèi)部雜物。為保證吹管效果,吹管方案應(yīng)參照鍋爐制造單位的推薦意見制定;吹管后應(yīng)據(jù)不同鍋爐特點進(jìn)行必要的割管或拍片檢查,主要檢查部位如下:帶有節(jié)流孔圈的水冷壁入口聯(lián)箱及管段、帶有節(jié)流孔圈的屏式過熱器入口聯(lián)箱及管段、帶有節(jié)流孔圈的高溫過熱器入口聯(lián)箱及管段、帶有節(jié)流孔圈的高溫再熱器入口聯(lián)箱及管段等。

      2.5、要重視鍋爐吹灰器的安裝和調(diào)試質(zhì)量,防止吹灰器內(nèi)漏和退不回來損壞鍋爐受熱面。

      二、設(shè)計問題造成原煤倉堵煤匯總及防范

      1、問題匯總

      1.1章丘二期(2×300MW)#3機(jī)組試運(yùn)期間,#3 爐 3臺原煤斗下部經(jīng)常棚煤;煤斗四壁粘煤,煤斗容積縮小,上煤頻繁,以致燃煤供應(yīng)不上,造成機(jī)組投油助燃降負(fù)荷運(yùn)行。原因為原煤斗非圓錐面收縮角度過大。

      1.2大通一期(2×300MW)#1機(jī)組原煤斗易堵煤。原因為原煤倉和水平面夾角過小,造成煤流動不暢。

      2、問題分析及防范措施

      本項目負(fù)責(zé)人:秦志芳 專責(zé)人:

      近年來,大中型火力發(fā)電機(jī)組制粉系統(tǒng)大多采用直吹式系統(tǒng)。當(dāng)直吹式系統(tǒng)發(fā)生斷煤事故時,會造成鍋爐出力下降,汽壓降低,影響機(jī)組的負(fù)荷率。集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)部分電廠在試運(yùn)和試生產(chǎn)中,多次發(fā)生制粉系統(tǒng)斷煤現(xiàn)象,主要原因為原煤斗設(shè)計不合理,煤流動不暢;原煤水分過大或煤中有異物造成堵塞。

      要杜絕原煤倉堵煤事故,保證機(jī)組投運(yùn)后的安全穩(wěn)定運(yùn)行,關(guān)鍵要從加大原煤斗圖紙審查力度,多方面消除影響原煤倉安全運(yùn)行的因素,做到事前控制。

      2.1原煤斗設(shè)計時各個弧面或平面和水平夾角要盡量大,各個弧面或平面和水平夾角不小于72度,組成原煤斗的各個面交線和水平夾角不小于55度。原煤斗內(nèi)部各個部分之間的過度要圓滑,防止阻礙煤的流動,造成堋煤。

      2.2加強(qiáng)原煤管理,去除煤中雜物,使進(jìn)入原煤斗的煤符合有關(guān)規(guī)定。

      2.3原煤斗入口增加煤篦子,燃料分場人員定期清理,防止雜物進(jìn)入煤倉。

      2.4在寒冷地區(qū),原煤斗應(yīng)考慮增加保溫或加熱裝置,防止煤中水分大時發(fā)生堵煤。

      三、鍋爐輔機(jī)設(shè)備設(shè)計選型不當(dāng)引起質(zhì)量問題匯總及防范

      1、問題匯總

      1.1池州一期(2×300MW)#

      1、2機(jī)組引風(fēng)機(jī)單耗大,經(jīng)常發(fā)生搶風(fēng)現(xiàn)象,設(shè)備性能差。原因是設(shè)備選型不合理,運(yùn)行穩(wěn)定性差。

      1.2青島二期(2×300MW)#3機(jī)組空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率設(shè)計值為在機(jī)組投運(yùn)時不大于6%,投運(yùn)一年后,一個大修期內(nèi)不大于8%。而實際空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率偏大,在11%~12%范圍之內(nèi)。

      1.3大龍一期(2×300MW)#1機(jī)組一次風(fēng)機(jī)選型過小,造成一次風(fēng)壓偏低。

      2、問題分析及防范措施

      本項目負(fù)責(zé)人:秦志芳 專責(zé)人:

      鍋爐的輔助轉(zhuǎn)動設(shè)備較多,在試運(yùn)中,鍋爐轉(zhuǎn)動設(shè)備的主要故障有出力不足或出力過大、效率低、機(jī)械部分卡澀、機(jī)械振動、軸承溫度高等。這些故障原因復(fù)雜,涉及設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試各個環(huán)節(jié),影響因素多,且在試運(yùn)和試生產(chǎn)期間不易消除,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性,應(yīng)引起足夠重視。風(fēng)機(jī)、空預(yù)器等轉(zhuǎn)動設(shè)備出現(xiàn)故障的原因較復(fù)雜,牽扯設(shè)備選型、設(shè)備制造、安裝等方面,下面簡要分析一下發(fā)生故障的原因和應(yīng)采取的措施。

      2.1設(shè)備選型:目前設(shè)計院在風(fēng)機(jī)等設(shè)備選型過程中,一般三大風(fēng)機(jī)壓力裕量、風(fēng)量裕量參照大火規(guī)選定。但有些工程由于選型裕量偏大,造成搶風(fēng)。建議新建工程在三大風(fēng)機(jī)選型時,要做好設(shè)備調(diào)研工作,了解同類機(jī)組風(fēng)機(jī)性能試驗情況,并與鍋爐廠、磨煤機(jī)廠進(jìn)一步配合后確定各風(fēng)機(jī)風(fēng)量裕量、風(fēng)壓裕量,同時三大風(fēng)機(jī)設(shè)備的選型還考慮空預(yù)器的漏風(fēng)率。建議在風(fēng)機(jī)設(shè)備選型中,一次風(fēng)漏風(fēng)率可選擇低些,一次風(fēng)、二次風(fēng)、煙氣的裕量在規(guī)程允許的范圍內(nèi)盡量取下

      限,這樣風(fēng)機(jī)最佳工況和實際運(yùn)行工況比較吻合??疹A(yù)器選型中,應(yīng)要求鍋爐廠將密封裝置做成雙密封結(jié)構(gòu),密封調(diào)節(jié)裝置要成熟可靠,業(yè)績要多,為減少一、二次風(fēng)間的攜帶漏風(fēng),空預(yù)器的旋轉(zhuǎn)方向要先二次風(fēng),再一次風(fēng),以降低一次風(fēng)漏風(fēng)率。

      2.2在鍋爐輔機(jī)安裝中,重點對空預(yù)器中心筒垂直度調(diào)整、推力軸承、導(dǎo)向軸承水平度調(diào)整、空預(yù)器密封間隙調(diào)整、風(fēng)機(jī)聯(lián)軸器找正等影響試運(yùn)安全性和經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)督,確保達(dá)到設(shè)備說明書的技術(shù)要求。在安裝階段,還要重視對風(fēng)機(jī)軸承的檢查,確保各部間隙達(dá)到設(shè)計值。

      2.3對于鍋爐專業(yè)來講,調(diào)試階段主要是考驗鍋爐三大風(fēng)機(jī)和制粉系統(tǒng)等轉(zhuǎn)動設(shè)備。在分步調(diào)試階段,主要原則是具備調(diào)試條件的設(shè)備早試轉(zhuǎn),早發(fā)現(xiàn)問題,早處理。試轉(zhuǎn)時間應(yīng)不低于8小時。并且在試轉(zhuǎn)時將電機(jī)電流盡量達(dá)到設(shè)備熱態(tài)時的數(shù)值,使設(shè)備盡量具備熱態(tài)時的工況接受考驗,確保了試運(yùn)階段轉(zhuǎn)動設(shè)備的可控在控。

      四、新建機(jī)組發(fā)生的閥門制造質(zhì)量問題匯總及防范

      1、問題匯總

      1.1池州二期(2×300MW)#2機(jī)組在帶負(fù)荷切換主給水管路時主給水電動門打不開。停機(jī)解體檢查電動門桿彎曲,閥芯內(nèi)套螺紋滑絲。

      1.2青島二期(2×300MW)#3機(jī)組鍋爐給水大旁路調(diào)節(jié)閥前截門由于設(shè)備制造質(zhì)量工藝不良泄漏,停機(jī)更換處理,造成機(jī)組非停。

      1.3青島二期(2×300MW)#3機(jī)組鍋爐事故放水一次門由于設(shè)備制造質(zhì)量工藝不良泄漏,停機(jī)更換處理,造成機(jī)組非停。

      1.4池州一期(2×300MW)#

      1、2機(jī)組鍋爐高壓疏、放水閥門嚴(yán)密性差,熱損失大。原因管道存有顆粒,操作后就難以完全嚴(yán)密,造

      成熱水、蒸汽泄漏,每次經(jīng)過研磨維修后,1~2月后便又出現(xiàn)內(nèi)漏,穩(wěn)定運(yùn)行時間短。

      2、問題分析及防范措施

      本項目負(fù)責(zé)人:秦志芳 專責(zé)人:

      在發(fā)電廠熱力系統(tǒng)管路中,閥門是必不可少的部件。一個發(fā)電廠要使用上千只各種各樣的閥門,這些閥門不僅控制著機(jī)組的熱力過程,而且關(guān)系著機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和安全。對電站閥門的要求是性能好、強(qiáng)度高、操作方便、維修簡單等。在公司系統(tǒng)內(nèi)多次發(fā)生由于閥門故障造成整個系統(tǒng)或整個機(jī)組停運(yùn)或影響經(jīng)濟(jì)性的事件,為吸取教訓(xùn),在基建過程中,應(yīng)采取的措施:

      2.1在設(shè)計和招標(biāo)階段,要對閥門的選型進(jìn)行調(diào)研,要杜絕選用發(fā)生過質(zhì)量事故的品牌閥門。

      2.2要重視對進(jìn)口閥門的到貨驗收,防止供貨商以次充好,以國產(chǎn)替代進(jìn)口。

      2.3閥門在安裝以前,應(yīng)根據(jù)閥門的牌號和出廠說明書檢查它們是否符合設(shè)計要求,能否在所要求的條件下使用,特別對于調(diào)節(jié)閥,重點關(guān)注其調(diào)節(jié)特性和密封等級。當(dāng)檢查確認(rèn)其符合規(guī)范和運(yùn)行條件后,再細(xì)致地檢查閥門的外觀,并消除存在的缺陷,清除閥門及其零件上的污垢和銹層,檢查閥桿能否靈活轉(zhuǎn)動,有無卡澀及歪斜現(xiàn)象。閥門在安裝時,應(yīng)在微開狀態(tài),防止和管道焊接時閥桿膨脹受阻造成彎曲變形。

      2.4在試運(yùn)和試生產(chǎn)期間,必須按照運(yùn)行規(guī)程和閥門制造廠家的規(guī)定來操作。在每次開啟閥門之前,必須按升溫的要求預(yù)熱閥門,升溫速度不要過快,避免熱沖擊。打開管道疏水門,把凝結(jié)水排出。如果閥門有旁路門,應(yīng)預(yù)先開啟旁路門,在每次開啟閥門時,要防止水

      沖擊的現(xiàn)象發(fā)生。對于高溫高壓閥門,要經(jīng)常檢查其保溫應(yīng)完好無缺。如果閥門本體保溫脫落,要及時處理好。

      五、制粉系統(tǒng)發(fā)生的故障匯總及防范

      1、問題匯總

      1.1揚(yáng)州公司(2×330MW)#6鍋爐磨煤機(jī)熱風(fēng)隔絕門內(nèi)漏,原因是石墨填料損壞、鎖緊裝置鎖不死造成漏風(fēng),將石墨填料更換成耐高溫帶金屬絲石墨填料后解決。

      1.2青島二期(2×300MW)#3機(jī)組磨煤機(jī)高壓油泵系徑向柱塞泵,油封頻繁泄漏失壓。原因骨架油封設(shè)計強(qiáng)度不夠,不能滿足運(yùn)行的要求。制造廠阿托斯重新進(jìn)行了設(shè)計,增加了強(qiáng)度才消除缺陷。磨煤機(jī)低壓油泵系螺桿泵,試運(yùn)期間頻繁跳閘?,F(xiàn)場檢查熱偶繼電器動作,分析為過濾器過濾精度高,短期內(nèi)堵塞,致低壓供油系統(tǒng)壓降增大,低壓泵揚(yáng)程由此升高,低壓泵電機(jī)過流,致過載保護(hù)動作。

      1.3章丘二期2×300MW)#3機(jī)組3B磨煤機(jī)小牙輪串軸,檢查發(fā)現(xiàn)推力側(cè)軸承鎖緊裝置松動,軸套位移。

      2、問題分析及防范措施

      本項目負(fù)責(zé)人:秦志芳 專責(zé)人:

      要避免制粉系統(tǒng)在試運(yùn)及投產(chǎn)后發(fā)生故障,應(yīng)在以下幾個方面多做工作:

      2.1要重視制粉系統(tǒng)設(shè)備選型工作,特別是制粉系統(tǒng)中磨煤機(jī)分離器、熱風(fēng)隔絕門、非金屬膨脹節(jié)的選型。對于磨煤機(jī)分離器,在選型時應(yīng)要求廠家提供在磨煤機(jī)不同的出力工況下,擋板開度范圍、擋板開度和煤粉細(xì)度的對應(yīng)關(guān)系,還應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中要求如在實際運(yùn)行時達(dá)不到供貨廠家的保證值,應(yīng)由設(shè)備廠家無償采用措施達(dá)到設(shè)計值。另外還應(yīng)要求供貨廠家提供分離器回粉管管徑選擇的依據(jù)。

      對于熱風(fēng)隔絕門,為避免在實際運(yùn)行時受熱發(fā)生變形卡澀,要采取帶鎖緊氣缸的熱風(fēng)隔絕門,其盤根要采用耐高溫帶金屬絲石墨填料。由于非金屬膨脹節(jié)安裝、維護(hù)及更換都較金屬膨脹節(jié)方便,應(yīng)盡量采用。

      2.2磨煤機(jī)在安裝時要特別注意軸承的各部間隙要滿足說明書的要求,滑動軸承刮研質(zhì)量要滿足要求,接觸點要均勻。

      2.3試運(yùn)和投產(chǎn)后要加強(qiáng)燃煤管理,使燃煤盡量接近設(shè)計煤種。

      六、除塵、除灰系統(tǒng)發(fā)生的質(zhì)量問題匯總

      1、問題匯總

      1.12005年1月1日,蒲圻一期(2×300MW)#1機(jī)組運(yùn)行中,#1電除塵器發(fā)生整體坍塌事故。

      1.2章丘二期(2×300MW)#3機(jī)組干灰系統(tǒng)因設(shè)備選型和設(shè)備問題造成氣力輸灰系統(tǒng)輸灰不暢,經(jīng)常堵管,灰斗積灰過多,造成電除塵電場投不上,灰斗變形,拉筋開焊,灰斗外部步道變形,電除塵極板變形,陰極框架變形,極板限位板下沉等設(shè)備問題。

      2、問題分析及防范措施

      本項目負(fù)責(zé)人:秦志芳 專責(zé)人:

      近幾年,國內(nèi)因除塵器設(shè)計、制造、安裝缺陷,以及氣力除灰不暢,運(yùn)行管理不到位等綜合原因造成多起電除塵器整體坍塌、倒塌和損壞設(shè)備的重大安全事故,教訓(xùn)十分深刻。

      造成電除塵事故或異常的主要原因分析如下:

      2.1設(shè)計方面:一是電除塵器結(jié)構(gòu)設(shè)計存在問題;二是除灰系統(tǒng)設(shè)計出力不能滿足電廠燃煤煤種變化的要求。

      2.2施工安裝方面:一是未嚴(yán)格執(zhí)行安裝工藝標(biāo)準(zhǔn),特別是焊接存在漏焊、假焊等不符合焊接工藝標(biāo)準(zhǔn)的問題;二是極間距調(diào)整未達(dá)

      到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;三是質(zhì)量監(jiān)督未檢查到位,對安裝過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題未能及時發(fā)現(xiàn)和整改。

      七、輸煤系統(tǒng)發(fā)生的質(zhì)量問題匯總及防范

      1、問題匯總

      章丘二期(2×300MW)斗輪機(jī)安裝存在竄繩、低位取煤振動大、斗輪機(jī)啃軌等設(shè)備缺陷;#3輸煤皮帶地基下陷嚴(yán)重,造成#3皮帶跑偏嚴(yán)重;#3輸煤皮帶中心線與斗輪機(jī)堆料中心線不重合,導(dǎo)致斗輪機(jī)無法堆煤,主要原因是安裝未達(dá)到要求造成的。

      2、問題分析及防范措施

      本項目負(fù)責(zé)人:秦志芳 專責(zé)人:

      輸煤系統(tǒng)是電廠的一個重要輔助系統(tǒng),其主要功能是滿足廠外來煤的卸煤及機(jī)組運(yùn)行的上煤要求。若輸煤系統(tǒng)出現(xiàn)故障,則直接威脅機(jī)組的安全運(yùn)行。由于輸煤系統(tǒng)受鍋爐等主機(jī)設(shè)備安裝場地的影響,土建交付安裝滯后,致使安裝工期緊。為搶工期,部分安裝人員執(zhí)行安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)和要求不嚴(yán),設(shè)備安裝未嚴(yán)格按圖紙設(shè)計進(jìn)行安裝;倘若各級質(zhì)監(jiān)人員質(zhì)量監(jiān)督、驗收不到位,不能及時發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改,將造成輸煤系統(tǒng)設(shè)備缺陷過多,影響機(jī)組試運(yùn)期間的正常卸煤和上煤。

      為防止輸煤系統(tǒng)設(shè)備發(fā)生問題,輸煤系統(tǒng)設(shè)計、設(shè)備選型及安裝時應(yīng)重點關(guān)注以下幾個方面:

      2.1及時與設(shè)計單位進(jìn)行溝通,結(jié)合燃煤煤種和燃煤量,充分考慮煤質(zhì)變化情況,優(yōu)化輸煤系統(tǒng)的設(shè)計和設(shè)備選型,提高輸煤系統(tǒng)的安全性和可靠性。加強(qiáng)設(shè)備招標(biāo)管理,選用成熟可靠技術(shù)的設(shè)備,關(guān)鍵設(shè)備選用進(jìn)口產(chǎn)品。對于輸煤系統(tǒng)的大型設(shè)備如翻車機(jī)、斗輪機(jī)、卸船車、皮帶機(jī)等,初步設(shè)計完成后,應(yīng)組織進(jìn)行設(shè)計審查。

      2.2提前考慮,超前計劃,確保輸煤系統(tǒng)的土建工程滿足設(shè)備安裝工期要求,防止因土建工程延誤,造成設(shè)備安裝工期緊張。加強(qiáng)輸煤系統(tǒng)土建工程質(zhì)量的監(jiān)督驗收,滿足設(shè)備安裝要求。

      2.3加強(qiáng)輸煤設(shè)備安裝的全過程質(zhì)量監(jiān)督、驗收管理,嚴(yán)格執(zhí)行安裝工藝要求。為防止皮帶跑偏,應(yīng)嚴(yán)格控制輸送帶頭架、尾架、中間架之間中心線與對角線的誤差,其誤差應(yīng)符合廠家技術(shù)要求。配重安裝應(yīng)嚴(yán)格按照制造廠家的安裝使用說明書進(jìn)行。

      第四節(jié) 電氣專業(yè)質(zhì)量問題匯總及防范措施

      一、發(fā)電機(jī)本體類質(zhì)量問題及防范 本項目負(fù)責(zé)人:魏心武 專責(zé)人:

      1、發(fā)電機(jī)定子水接頭過熱流膠,被迫停運(yùn) 1.1事故概況

      鄒縣電廠1號發(fā)電機(jī)系上海電機(jī)廠生產(chǎn)的QFS一300—2型30萬千瓦雙水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)。1990年7月2日22時15分,電氣值班人員檢查發(fā)現(xiàn)該機(jī)有一定子線棒接頭處冒煙并有焦糊味。

      1.2故障檢查及原因

      停機(jī)后解體檢查,發(fā)現(xiàn)定子32號槽上層線棒與53號槽下層線棒的水電接頭流膠。將接頭焊開,未發(fā)現(xiàn)異物堵塞。通水試驗發(fā)現(xiàn),32號槽上層線棒6根空心銅線有堵塞現(xiàn)象。又將勵側(cè)32號槽上層線棒與53號槽下層線棒水電接頭焊開,未發(fā)現(xiàn)異物堵塞。分別通水試驗,則無堵塞現(xiàn)象。說明浮動堵塞物在進(jìn)水匯水管內(nèi)。將接頭焊接恢復(fù)。并進(jìn)行反沖洗4小時,結(jié)果在濾網(wǎng)放水處,取出4塊大小不一的膠墊,分別為26×12、22×11、6×llmm,厚度為3mm左右。還有紅小豆般大小的膠球碎粒,一片5×5mm的不銹鋼濾網(wǎng)。

      根據(jù)上述情況分析認(rèn)為,這次故障原因是靜子線圈進(jìn)水匯水母管內(nèi)存有碎膠墊等雜物,個別堵在32號槽上層線棒與53號槽下層線棒進(jìn)水管的入口處,斷水引起水電接頭發(fā)熱流膠。分析膠墊的來源認(rèn)為,可能安裝時膠墊裝配不合適,通水面積減小,在長期通水沖刷下破碎進(jìn)入進(jìn)水匯水管。此外,在1989年7月,該機(jī)小修時,曾發(fā)現(xiàn)靜子北側(cè)濾網(wǎng)破損約60mm一塊,也可能由此被沖進(jìn)匯水管內(nèi)引起局部堵塞。

      1.3、防范措施

      ①機(jī)組大,小修時,對發(fā)電機(jī)水冷系統(tǒng)進(jìn)行徹底的檢查清理和沖洗。

      ②對發(fā)電機(jī)水冷系統(tǒng)全部法蘭膠墊進(jìn)行更新,并做到墊子大小規(guī)矩。

      ③增加反沖洗濾網(wǎng)。

      ④對水冷系統(tǒng)進(jìn)行研究改造,加裝反沖洗裝置,并做到在低負(fù)荷時能進(jìn)行反沖洗。

      2、制造廠提供的電刷質(zhì)量不好引起的事故 2.1事故概況

      黃臺電廠7號發(fā)電機(jī)為東方電機(jī)廠生產(chǎn)的30萬千瓦機(jī),投產(chǎn)后常發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)集電環(huán)有冒火現(xiàn)象,經(jīng)查發(fā)電機(jī)集電環(huán)原電刷(系制造廠隨機(jī)帶來)有部分刷角破碎,有的刷辮接觸不良,導(dǎo)電率低,更換DSl72電刷26只。

      2.2事故原因

      發(fā)電機(jī)集電環(huán)原電刷冒火的原因一是制造廠提供的電刷質(zhì)量不好。其二是安裝施工單位在安裝時電刷壓力調(diào)整不勻也是一個原因。

      2.3防范措施

      ①提高電刷制造質(zhì)量,購置電刷要選擇優(yōu)質(zhì)牌號,要嚴(yán)格質(zhì)量驗收。

      ②加強(qiáng)集電環(huán)炭刷的運(yùn)行維護(hù),對新人員要進(jìn)行電刷維護(hù)的技術(shù)培訓(xùn)。

      ③提高電力建設(shè)安裝施工質(zhì)量,同時要嚴(yán)格按部頒電力建設(shè)施工標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行質(zhì)量驗收。

      二、大型變壓器類質(zhì)量問題及防范 本項目負(fù)責(zé)人:魏心武 專責(zé)人:

      1、問題匯總

      例1:蒲城二期(2×300MW)#4機(jī)在11月19日主變試運(yùn)時高壓C相線圈匝間短路擊穿,從解體情況和事故點位置看,屬于設(shè)備絕緣問題導(dǎo)致的突發(fā)事故。

      例2:石門二期(2×300MW)#3機(jī)組主變自2005年9月至2006年3月運(yùn)行半年后,取絕緣油作色譜分析時發(fā)現(xiàn)總烴含量增長過快,含量達(dá)143.5μL/L,接近注意值150μL/L,經(jīng)#3主變生產(chǎn)廠家保定變壓器廠現(xiàn)場確認(rèn):產(chǎn)氣原因是變壓器內(nèi)部存在局部過熱點,且過熱點不在繞組內(nèi)部。

      2、問題分析及防范措施

      2.1在電力系統(tǒng)中變壓器線圈匝間短路是最常見故障之一,變壓器的匝間短路,一般是由于繞組制造過程中存在缺陷、安裝過程中注油不當(dāng)、以及在運(yùn)行中繞組絕緣損壞而發(fā)生的。

      變壓器絕緣降低、線圈匝間短路等故障的原因較多,分析主要有如下原因:

      ①繞組絕緣受潮,主要原因是絕緣油質(zhì)不佳或油面降低。

      ②大型變壓器在運(yùn)輸過程中,到達(dá)安裝現(xiàn)場時,一般采用充氮或充油運(yùn)輸,充油的變壓器如果在儲存、運(yùn)輸過程中維護(hù)不當(dāng),水分、雜質(zhì)或其他油污混入油中,使絕緣強(qiáng)度大幅降低,充氮的變壓器如果氮壓不正常,則說明氮氣泄漏,潮氣會侵入變壓器內(nèi)部使絕緣受潮;另外,變壓器處于潮濕場所、多雨地區(qū),濕度過高,會使變壓器受潮。

      ③變壓器安裝過程中,如果注油時油面過低,絕緣油與空氣接觸面積增大,加速空氣中水分進(jìn)入油面,減低絕緣強(qiáng)度。當(dāng)絕緣降低到一定值時,則會發(fā)生線圈短路事故。因此,變壓器注油時應(yīng)注意控制好油位。

      ④鐵芯硅鋼片之間涂有絕緣漆,但其絕緣電阻小,只能隔斷渦流而不能阻止高壓感應(yīng)電流。如果硅鋼片在制造過程中表面上的絕緣漆膜不勻或受損,將產(chǎn)生很大的渦流損耗,增加鐵芯局部發(fā)熱,使高、低壓繞組溫升加劇,造成變壓器繞組絕緣擊穿短路而燒毀。

      2.2要防止變壓器出現(xiàn)故障,應(yīng)作好以下措施

      ①設(shè)備招標(biāo)中應(yīng)要求設(shè)備廠家有良好的同類型機(jī)組運(yùn)行業(yè)績,且該廠產(chǎn)品不能發(fā)生過因設(shè)備質(zhì)量問題而引起的重大設(shè)備事故。必須強(qiáng)調(diào)制造廠在出廠試驗中所有試驗項目和標(biāo)準(zhǔn)的完整性,特別是對變壓器絕緣水平的考核試驗。

      ②加強(qiáng)變壓器生產(chǎn)、安裝的全過程管理,特別要加強(qiáng)變壓器的監(jiān)造工作,從源頭上控制好變壓器設(shè)備質(zhì)量。

      ③變壓器安裝前應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行吊罩檢查,如發(fā)現(xiàn)墊塊松動、壓緊力不夠、鐵芯松散、油中含有雜質(zhì)等情況,應(yīng)及時聯(lián)系設(shè)備廠家派人處理。

      ④變壓器安裝時,如果現(xiàn)場條件具備,并征得生產(chǎn)廠家的同意后,應(yīng)按規(guī)定對變壓器進(jìn)行吊罩檢查,并按規(guī)程要求進(jìn)行各項試驗,發(fā)現(xiàn)絕緣超標(biāo)時,及時處理。

      ⑤在安裝過程中,變壓器吊罩時,應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行,必須穿專用的工作服,帶入的工具要進(jìn)行登記,進(jìn)入內(nèi)部后,不得碰傷內(nèi)部的部件,如果不慎將線圈、引線、分接開關(guān)等處的絕緣破壞或工具遺留在變壓器內(nèi),或不慎跌落物件、工具砸壞套管,輕則發(fā)生閃絡(luò),重則短路接地。

      ⑥變壓器安裝完畢后,投運(yùn)前要檢查油位計是否完好,油位是否清晰且在與環(huán)境相符的油位線上。如果油位過高,在變壓器投入運(yùn)行帶負(fù)荷后,油溫上升,油膨脹很可能使油從油枕頂部的呼吸器連接管處溢出;如果油位過低,則在冬季輕負(fù)荷或短時間內(nèi)停運(yùn)時,可能使油位下降至油位計看不到的位置。

      ⑦外罩、套管、排油閥等處是否密封良好,有無滲油現(xiàn)象。否則當(dāng)變壓器帶負(fù)荷后,在熱態(tài)時,會發(fā)生更嚴(yán)重的滲漏現(xiàn)象。

      三、繼電保護(hù)類質(zhì)量問題及防范 本項目負(fù)責(zé)人:魏心武 專責(zé)人:

      (一)加強(qiáng)保護(hù)設(shè)備選型及檢查,防止廠用電保護(hù)故障

      1、問題匯總

      例1:六安一期(2×135MW)機(jī)組在運(yùn)行過程中,高壓開關(guān)柜中的電動機(jī)綜合保護(hù)器出現(xiàn)屏幕無顯示故障,且保護(hù)誤動。原因為在設(shè)計階段,高壓開關(guān)柜內(nèi)的綜合保護(hù)測控裝置選型低檔,重新購買保護(hù)裝置更換。

      例2:巡檢司公司(2×300MW)在機(jī)組試運(yùn)期間引風(fēng)機(jī)、循環(huán)水泵、二級碎煤機(jī)等多次出現(xiàn)“負(fù)序保護(hù)”誤動跳閘。原因為綜合保護(hù)測控裝置有缺陷,抗干擾能力差。

      2、問題分析及防范

      高壓開關(guān)柜中的各開關(guān)通過綜合保護(hù)測控裝置實現(xiàn)開關(guān)的分、合閘和過流、接地等各種保護(hù)功能。綜合保護(hù)測控裝置出現(xiàn)故障,將導(dǎo)致開關(guān)誤跳、誤合、電氣參數(shù)顯示錯誤等故障。如果風(fēng)機(jī)等重要輔機(jī)設(shè)備開關(guān)綜合保護(hù)測控裝置出現(xiàn)故障,可能會造成機(jī)組降出力甚至停機(jī)。

      機(jī)組設(shè)計階段,要綜合考慮設(shè)備投資與設(shè)備質(zhì)量、性能之間的關(guān)系,不能因為降低投資而隨意降低設(shè)備質(zhì)量、性能方面的要求。

      設(shè)備選型要優(yōu)先選擇成熟的,有同類型機(jī)組運(yùn)行業(yè)績的生產(chǎn)廠家。設(shè)備招標(biāo)時,如果投標(biāo)單位的報價明顯低于生產(chǎn)成本,應(yīng)不采用最低價中標(biāo)。

      設(shè)備安裝后,盡快使設(shè)備達(dá)到送電條件,并進(jìn)行試驗。如果暫時不具備送電條件,也可引接臨時電源,通電試驗,及早發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題,如果能早發(fā)現(xiàn)問題,就可能在機(jī)組投運(yùn)前全部處理完畢,不會對機(jī)組的投運(yùn)造成工期方面的影響。

      (二)加強(qiáng)電氣接線的監(jiān)督檢查,防止接線壓接不良問題

      1、問題匯總

      例1:滕州二期(2×315MW)#3機(jī)在定期切換火檢風(fēng)機(jī)時,A火檢風(fēng)機(jī)一次回路端子排因過熱導(dǎo)致電機(jī)缺相跳閘,造成機(jī)組MFT動作。

      例2:六安一期(2×135MW)#2機(jī)在05年試運(yùn)過程中發(fā)電機(jī)CT二次接線開路,造成發(fā)變組保護(hù)動作,機(jī)組跳閘。

      2、問題分析及匯總

      開關(guān)柜出線端子與電纜壓接不緊,容易造成電纜接頭處發(fā)熱,引起電纜對地或相間短路,開關(guān)跳閘,電纜所接電氣設(shè)備停運(yùn)。另外,電纜短路易造成同段母線的電壓波動,如果此段母線接有抗干擾能力較差的變頻器等負(fù)荷,還有可能造成此段所接的變頻器跳閘。另外,發(fā)電機(jī)出線CT二次接線端子壓接問題應(yīng)引起足夠的重視,尤其是在發(fā)電機(jī)短路試驗時要做好檢查,必要時應(yīng)在短路試驗后對端子的壓接重新檢查緊固,避免造成事故擴(kuò)大。

      在電纜接線過程中,要壓接牢固,施工人員應(yīng)提高工作責(zé)任心,確保接線接頭壓牢。待設(shè)備送電后,要及時采用紅外線測溫儀進(jìn)行巡檢測量,發(fā)現(xiàn)溫度高的接頭,立即切換到備用設(shè)備進(jìn)行處理,如果不能切換,則必須加強(qiáng)監(jiān)視,以便做進(jìn)一步處理,防止事故擴(kuò)大。

      機(jī)組試運(yùn)后由于振動也可能會造成壓接螺栓松動,因此要重點關(guān)注處在機(jī)組振動大的部位,定期檢查有關(guān)電氣設(shè)備的導(dǎo)線壓接問題,有的單位機(jī)組正常運(yùn)行多年后,發(fā)生因機(jī)組振動大導(dǎo)致發(fā)電機(jī)CT二次接線端子壓接螺栓松動并逐漸放電至二次開路引起機(jī)組跳閘的事件。

      四、設(shè)備制造安裝類質(zhì)量問題及防范 本項目負(fù)責(zé)人:魏心武 專責(zé)人:

      1、設(shè)備制造質(zhì)量問題 1.1、問題匯總

      大通一期(2×300MW)#2機(jī)組發(fā)變組出口A相電流互感器(LVQB-330W2六氟化硫型互感器)防暴膜動作漏氣,造成絕緣損壞,差動保護(hù)動作,屬設(shè)備質(zhì)量問題。

      1.2、問題分析及防范

      高壓開關(guān)是發(fā)電廠重要的電氣設(shè)備,因運(yùn)行電壓較高,并且多為室外設(shè)備,受天氣等因素影響較大,是較為容易出現(xiàn)事故的一類電氣設(shè)備。尤其是設(shè)備本身存在質(zhì)量問題或運(yùn)行操作不當(dāng)時,更容易出現(xiàn)事故。

      高壓開關(guān)在運(yùn)行期間,要做好設(shè)備巡檢工作,按要求記錄斷路器開斷故障記錄、斷路器機(jī)構(gòu)的油(氣)泵的總運(yùn)轉(zhuǎn)時間、SF6壓力等。利用設(shè)備巡檢的機(jī)會,對SF6壓力等進(jìn)行檢查記錄,發(fā)現(xiàn)壓力異常,及早發(fā)現(xiàn),及早處理,避免發(fā)生大的事故?,F(xiàn)場檢查外絕緣瓷套表面,如發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重積污,運(yùn)行中出現(xiàn)放電現(xiàn)象或瓷套、法蘭出現(xiàn)裂紋、破損或放電燒傷痕跡,應(yīng)立即分析原因,對設(shè)備進(jìn)行重點監(jiān)護(hù),必要時停線路處理。定期涂敷RTV涂料,保持瓷外套憎水性良好,涂層不應(yīng)有缺損、起皮、龜裂。應(yīng)定期對導(dǎo)電回路測溫并做好記錄,發(fā)現(xiàn)有過熱情況,應(yīng)立即分析原因并盡快處理。按規(guī)定做好高壓開關(guān)設(shè)備的各項預(yù)試項目,確保預(yù)試不超期,試驗結(jié)果應(yīng)符合規(guī)程要求。

      五、設(shè)備調(diào)試質(zhì)量問題及防范 本項目負(fù)責(zé)人:魏心武 專責(zé)人:

      1、典型事例

      巡檢司公司(2×300MW)#7機(jī)C柜失靈保護(hù)動作,聯(lián)跳#6發(fā)電機(jī),出口開關(guān)的一對電纜已接入5506開關(guān)保護(hù)柜,該電纜的另一端頭在#7機(jī)保護(hù)C柜裸露,未接入,電建工作人員誤碰引起5506開關(guān)跳閘。

      2、問題分析及防范

      新建機(jī)組試運(yùn)時一定要做好運(yùn)行機(jī)組與建設(shè)機(jī)組的隔離工作。否則易發(fā)生誤操作或誤碰,造成機(jī)組停運(yùn)。

      有的單位室外送、引風(fēng)機(jī)等事故按鈕未掛標(biāo)牌,施工人員誤以為是照明安鈕,引起風(fēng)機(jī)跳閘,個別單位也發(fā)生過因事故按鈕進(jìn)水造成機(jī)組停運(yùn)的事故,甚至發(fā)生在機(jī)組已進(jìn)入168滿負(fù)荷試運(yùn)階段,教訓(xùn)非常慘痛。

      首臺機(jī)組試運(yùn)過程中,試運(yùn)現(xiàn)場應(yīng)與施工區(qū)域徹底隔離,現(xiàn)場保衛(wèi)人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定檢查進(jìn)入現(xiàn)場的人員,禁止無證人員進(jìn)入試運(yùn)現(xiàn)場,佩戴不符合進(jìn)入該區(qū)域要求證件的,禁止進(jìn)入該區(qū)域,且施工單位人員進(jìn)入運(yùn)行設(shè)備區(qū)域工作,實行工作票雙負(fù)責(zé)人監(jiān)護(hù)制,即工作票負(fù)責(zé)人由施工單位和電廠各一名具有該資質(zhì)的人員擔(dān)任,且工作期間兩名工作負(fù)責(zé)人不得離開工作現(xiàn)場,避免造成人員誤碰運(yùn)行設(shè)備造成事故,另外帶電區(qū)域、帶電設(shè)備與非帶電區(qū)域、非帶電設(shè)備必須嚴(yán)格隔離,并作好值班保衛(wèi)工作,機(jī)組在進(jìn)入整套啟動期間要提前作好設(shè)備掛牌工作,特別是事故按鈕的標(biāo)牌要醒目清晰,并作好防雨措施。

      六、重要輔機(jī)電動機(jī)質(zhì)量問題及防范 本項目負(fù)責(zé)人:魏心武 專責(zé)人:

      1、問題匯總

      例1:攀枝花公司(2×150MW)循環(huán)流化床機(jī)組的給水泵電機(jī)存在重大缺陷,電機(jī)型號:YKS710-2W;額定電壓:6kV;額定功率:3800kW;額定電流:427A,其中有一臺電機(jī)在2006年6月3日燒毀,后解體檢查發(fā)現(xiàn)電機(jī)鐵芯壓塊松動,將轉(zhuǎn)子劃傷(8mm×28mm的溝),線圈損壞兩根,屬制造質(zhì)量問題。

      例2:揚(yáng)州公司(2×330MW)機(jī)組送、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、凝泵等6kV輔機(jī)電機(jī)運(yùn)行中軸承溫度突然升高,頻繁損壞。原因為制造

      廠選配的軸承質(zhì)量較差,部分軸承無生產(chǎn)單位。分批次檢查所有電機(jī)軸承,對質(zhì)量差的軸承予以更換。

      2、問題分析及防范

      重要輔機(jī)的電動機(jī)對于機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要,一般重要輔機(jī)的電動機(jī)大多為高壓電機(jī),一旦這些重要的輔機(jī)電動機(jī)發(fā)生故障,將直接造成機(jī)組降出力或者停機(jī)事故。因此,確保重要輔機(jī)電動機(jī)的安全運(yùn)行具有十分重要的意義。

      ①在設(shè)計單位編寫招標(biāo)規(guī)范書或設(shè)備招標(biāo)時,要對電動機(jī)與泵、風(fēng)機(jī)等機(jī)務(wù)設(shè)備的功率配合進(jìn)行確認(rèn),防止出現(xiàn)大馬拉小車或小馬拉大車的情況。另外,要考慮到設(shè)備投運(yùn)后的運(yùn)行環(huán)境,根據(jù)運(yùn)行環(huán)境與設(shè)備的運(yùn)行要求,確定電機(jī)的防護(hù)等級、定額及額定電流、額定電壓、額定功率、額定功率因數(shù)等各項參數(shù)是否符合規(guī)范書和現(xiàn)場運(yùn)行的要求。電機(jī)到貨后,安裝前應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行各項電氣試驗,試驗合格后,解體檢查,應(yīng)對電機(jī)的定子繞組、轉(zhuǎn)子籠條(繞組)、軸承等進(jìn)行重點檢查。如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,應(yīng)立即聯(lián)系設(shè)備廠家退貨或換貨。電機(jī)送電試運(yùn)行前,要檢查各電纜接頭是否壓接牢固,防止電纜接頭處接觸電阻大,造成電機(jī)的電源電壓低或三相不平衡,嚴(yán)重時,可能導(dǎo)致電纜接頭燒壞,影響電動機(jī)甚至整臺機(jī)組的安全運(yùn)行。

      ②重要輔機(jī)電機(jī)的軸承溫度、振動等可配備在線監(jiān)測裝置,一旦軸承發(fā)生過熱、振動加大等異常情況,及時采取措施,切換到備用設(shè)備運(yùn)行或及時停機(jī),避免事故擴(kuò)大。軸承在運(yùn)行過程中,如果發(fā)現(xiàn)缺油時,應(yīng)及時補(bǔ)充潤滑脂,現(xiàn)在多數(shù)電機(jī)采用#3鋰基脂(二硫化鉬),但也有部分電機(jī)在出廠時采用其它的潤滑脂,加油時注意補(bǔ)充的潤滑脂與原潤滑脂型號要相同,避免不同的潤滑脂混合使用,造成軸承在運(yùn)行中發(fā)熱嚴(yán)重。電機(jī)加油時,不可加的太多,否則,不但不

      會使軸承溫度下降,反而會使軸承發(fā)熱更加嚴(yán)重。另外,即使補(bǔ)充的潤滑脂不過量,短時內(nèi)軸承的溫度依然會上升,待穩(wěn)定后會逐步下降。

      ③重要輔機(jī)的電機(jī)安裝前要解體檢查,發(fā)現(xiàn)軸承質(zhì)量問題或三無產(chǎn)品等,要及時聯(lián)系生產(chǎn)廠家更換處理。避免機(jī)組投運(yùn)后因輔機(jī)設(shè)備軸承出現(xiàn)問題,影響整臺機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      第五節(jié) 熱控專業(yè)質(zhì)量問題匯總及防范措施

      一、項目設(shè)計引起的質(zhì)量問題匯總及防范措施 本項目負(fù)責(zé)人:魏心武 專責(zé)人:徐雨紅

      1、問題匯總

      1.1、章丘二期(2×300MW)#3機(jī)組鍋爐PCV閥門額定壓力下無法打開。后分析為PCV閥門電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)力矩過小,無法克服閥門本身摩擦力。這是一起廠家設(shè)計失誤,在設(shè)計院設(shè)計過程中,也出現(xiàn)過類似問題。

      1.2、池州一期(2×300MW)#2機(jī)組A汽泵停運(yùn)過程中跳閘。經(jīng)分析:汽泵再循環(huán)門電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)反映慢,不適合系統(tǒng)運(yùn)行要求,需更換適合的電動執(zhí)行器。

      2、防范措施

      2.1、在系統(tǒng)設(shè)計階段,應(yīng)對油泵的聯(lián)鎖作具體的設(shè)計說明。但從最近工程設(shè)計圖紙看,部分設(shè)計院對系統(tǒng)中聯(lián)鎖、保護(hù)、自動的設(shè)計說明非常簡單,個別工程基本簡化沒了。DCS控制邏輯基本成了DCS廠家設(shè)計,容易造成漏項。在系統(tǒng)設(shè)計階段,設(shè)計單位應(yīng)針對測點的設(shè)置和系統(tǒng)特點提供詳細(xì)的設(shè)計說明。同時通過加大DCS邏輯審查力度,彌補(bǔ)設(shè)計漏洞。

      2.2、汽輪機(jī)潤滑油泵啟停應(yīng)設(shè)計單獨的油壓試驗裝置,在正常運(yùn)行過程中就應(yīng)能實現(xiàn)油壓聯(lián)鎖試驗。在與主機(jī)廠的合同中應(yīng)做出具體的要求。其它如真空低試驗、EH油壓低試驗、停機(jī)電磁閥試驗、軸向位移試驗等,都需要在主機(jī)設(shè)計階段同步設(shè)計。

      2.3、執(zhí)行機(jī)構(gòu)的選型趨勢一般選用一體化執(zhí)行機(jī)構(gòu),現(xiàn)場安裝、調(diào)試簡單,維護(hù)方便。但有的環(huán)境不適合使用一體化執(zhí)行機(jī)構(gòu),如安裝位置振動大、高溫、高空等,選用分體式執(zhí)行機(jī)構(gòu)更安全。

      閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)的選型出現(xiàn)問題較多,從以上例子看,主要是設(shè)計單位機(jī)務(wù)專業(yè)(或閥門廠家)提供的閥門參數(shù)錯誤或參數(shù)不全造成的設(shè)備無法滿足運(yùn)行要求。在設(shè)計階段,設(shè)計參數(shù)的校核是發(fā)現(xiàn)以上問題的主要辦法。同時根據(jù)設(shè)計經(jīng)驗和建設(shè)單位的運(yùn)行經(jīng)驗,也可以發(fā)現(xiàn)一些問題。在閥門參數(shù)提資時,至少提供以下參數(shù):

      流經(jīng)閥門的介質(zhì)及壓力、溫度??刂崎y門所需的力矩。閥門尺寸(圓門或方門)。閥門行程。

      閥門行程需要的時間。

      閥門的控制方式(氣動或電動)電動閥門的螺距。

      氣動閥門的氣缸直徑及所需(或提供)氣源壓力。執(zhí)行機(jī)構(gòu)的電源等級。

      以上參數(shù)有的需要設(shè)備廠家提供,有的需要設(shè)計單位提供。2.4、建設(shè)單位要在設(shè)計招標(biāo)時,加強(qiáng)對設(shè)計單位設(shè)計概算的把關(guān),對個別系統(tǒng)設(shè)計概算明顯不足的,及時提出并要求修改。設(shè)計概算一旦確定,設(shè)備招標(biāo)出現(xiàn)費(fèi)用偏差大,將給設(shè)備的定標(biāo)引出很多不

      第三篇:引進(jìn)型300MW機(jī)組高壓加熱器零水位調(diào)整與改良

      引進(jìn)型300MW機(jī)組高壓加熱器

      零水位調(diào)整與改良

      大壩發(fā)電廠〔青銅峽

      751607〕陳祥

      沈建龍

      摘要

      本文對影響機(jī)組高壓加熱器疏水端差的因素及減小措施進(jìn)行分析,結(jié)合運(yùn)行實際,從理論上對加熱器解列及低水位運(yùn)行的平安性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析討論,并進(jìn)一步對高壓加熱器零水位進(jìn)行了試驗調(diào)整和改良,并重新標(biāo)定,使回?zé)嵯到y(tǒng)及設(shè)備整體性能和工作條件得到明顯改善,使疏水端差到達(dá)了設(shè)計值,到達(dá)了節(jié)能降耗的目地。

      關(guān)鍵詞

      引進(jìn)型

      加熱器

      節(jié)能降耗

      技術(shù)改良

      零水位

      1、前言

      寧夏大壩發(fā)電廠二期工程2×300MW機(jī)組為上海汽輪機(jī)廠引進(jìn)美國西屋公司技術(shù)生產(chǎn)的汽輪機(jī)組,自一九九七年投產(chǎn)以來,由于高壓加熱器零水位標(biāo)定不合理,一至存在高加疏水不暢、加熱器疏水端差大、疏水溫度較高使疏水汽化,使加熱器疏水管道振動以及銅管發(fā)生泄漏,嚴(yán)重時高壓加熱器被迫解列停運(yùn),這些不僅影響機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,而且影響機(jī)組運(yùn)行的平安性。針對上述現(xiàn)象,經(jīng)過分析計算,認(rèn)為由于加熱器零水位不合理,使熱工保護(hù)、自動調(diào)節(jié)等電接點水位計的零水位基準(zhǔn)調(diào)整不當(dāng),造成加熱器疏水不暢、疏水端差大、疏水汽化、疏水調(diào)節(jié)門通流能力降低。

      因些,大壩發(fā)電廠于2000年5月以來先后對#3、#4機(jī)組高壓加熱器的零水位通過試驗,進(jìn)行重新標(biāo)定,運(yùn)行效果說明,高壓加熱器疏水端差根本到達(dá)設(shè)計值,可控制在5--8℃,使加熱器實現(xiàn)了平安經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

      2、設(shè)備及系統(tǒng)簡介

      大壩發(fā)電廠二期兩臺300MW機(jī)組配套的高壓加熱器系上海電站輔機(jī)廠生產(chǎn)的全容量、單列、臥式、管板-U型式,其給水系統(tǒng)為小旁路,即每個加熱器都有旁路。三臺加熱器內(nèi)均設(shè)置有過熱蒸汽冷卻段、蒸汽凝結(jié)段和疏水冷卻段。每臺加熱器由水室、管系和外殼組成,管系中的管板與水室、殼體焊制而成。

      #1、#2、#3高壓加熱器的汽源分別抽自汽輪機(jī)高壓缸第八級后、高壓缸排汽和中壓缸第五級后,疏水系統(tǒng)采用逐級自流方式至除氧器,三臺高壓加熱器均設(shè)有危急疏水管道。

      3、高壓加熱器解列的危害

      由熱力試驗計算知,大壩電廠二期機(jī)組給水溫度每下降1℃,標(biāo)準(zhǔn)煤耗增加0.112g/KW.h,如果三臺高壓加熱器全部解列使標(biāo)準(zhǔn)煤耗增加11.704g/KW.h。如#1高加解列使標(biāo)準(zhǔn)煤耗增加2.810g/KW.h;如#2高加解列使標(biāo)準(zhǔn)煤耗增加4.274g/KW.h;如#3高加解列使標(biāo)準(zhǔn)煤耗增加4.610g/KW.h。由于燃料量的增加,鍋爐排煙量也增加,鍋爐排煙損失增大,造成鍋爐效率下降;另一方面,當(dāng)高加解列后,高加的回?zé)岢槠麥p少,增加了汽機(jī)排汽冷凝損失,使汽輪機(jī)熱效率下降。由此可見,高壓加熱器解列對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性影響很大。從平安角度看,高加如解列,給水溫度下降,造成鍋爐水冷壁超溫、過溫器超溫,必將影響機(jī)組出力,假設(shè)要維持出力不變,那么汽輪機(jī)監(jiān)視段壓力升高,解列的高加抽汽口以后的各級葉片、隔板及軸向推力可能過負(fù)荷。為了保證機(jī)組平安,必須降低機(jī)組出力。

      4、加熱器水位低對平安經(jīng)濟(jì)性的影響

      由于二期兩臺機(jī)組的高壓加熱器都不同程度地存在著低水位或無水位運(yùn)行。當(dāng)高壓加熱器運(yùn)行水位低,疏水中帶有蒸汽,使疏水溫度增高,造成疏水端差增大、疏水汽化,疏水逐級自流排擠下一級加熱器的低壓抽汽,產(chǎn)生不可逆損失,降低回?zé)嵫h(huán)效果,從而影響機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性。由文獻(xiàn)〔3〕知,加熱器疏水端差每下降1℃,標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低0.068g/KW.h。況且,疏水溫度的升高,還將影響下一級加熱器蒸汽冷卻段的換熱,使下一級加熱器的性能降低。

      加熱器無水位運(yùn)行,使得疏水管中產(chǎn)生汽液兩相流,疏水容積流量增加,流速加快,造成疏水管道振動。由于流速增加,流體將對管道產(chǎn)生很大得沖刷力,嚴(yán)重的會使疏水管道彎頭吹損、破裂、危及加熱器及回?zé)嵯到y(tǒng)的平安。

      5、影響加熱器疏水端差的因素

      5.1加熱器端差增加的原因:

      5.1.1運(yùn)行方面原因分析:

      5.1.1.1由于汽輪機(jī)所帶負(fù)荷的變化,引起加熱蒸汽壓力及流量的不穩(wěn)定。

      5.1.1.2由于汽輪機(jī)抽汽管道上的逆止門卡澀,引起蒸汽節(jié)流,造成抽汽量利用率降低。

      5.1.1.3加熱器中聚集了空氣,汽側(cè)空氣排除不暢,使傳熱系數(shù)K減小。

      5.1.1.4加熱器受熱面結(jié)垢,增大了傳熱熱阻,使管內(nèi)外溫差增大傳熱惡化。

      5.1.1.5加熱器疏水裝置工作不正常,造成加熱器蒸汽凝結(jié)水位過高,淹沒受熱面管子,使實際換熱面積A減小。

      5.1.1.6加熱器旁路門不嚴(yán)密或未關(guān)嚴(yán),使傳熱端差增大。

      5.1.2設(shè)計方面原因分析:

      設(shè)計時上端差的減小,是以增大換熱面積和投資為代價的,加熱器上端差θ與金屬換熱面積A的關(guān)系為:θ

      =〔Δt〕/[KA/〔eGCp〕—1]

      OC

      A

      ——

      金屬換熱面積

      m2

      K

      ——

      傳熱系數(shù)

      KJ/〔m2·h·OC〕

      Δt——水在加熱器中的溫升

      OC

      G

      ——

      被加熱水的流量

      Kg/h

      Cp——

      水的定壓比熱

      KJ/〔Kg·OC

      當(dāng)被加熱水的流量、水的定壓比熱一定時,端差θ與Δt、K、A的關(guān)系:

      〔1〕金屬換熱面積A增大,端差減?。?/p>

      〔2〕傳熱系數(shù)K增大,端差減??;

      〔3〕水在加熱器中的溫升增大,端差減小。

      5.2減小加熱器端差的措施:

      5.2.1及時清理加熱器內(nèi)銅管外表污垢,減小傳熱熱阻。

      5.2.2運(yùn)行中加熱器抽空氣管道上的閥門開度與節(jié)流孔應(yīng)調(diào)整合理,閥門開度小,空氣的抽出量受到限制,閥門開度大,高一級加熱器內(nèi)的蒸汽被抽吸到低一級加熱器中并排擠一局部低壓抽汽產(chǎn)生加熱器排汽帶汽的現(xiàn)象。

      5.2.3運(yùn)行中檢查加熱器出口水溫與相鄰高一級加熱器進(jìn)口水溫是否相同,假設(shè)相鄰高一級加熱器進(jìn)口水溫低,那么說明旁路漏水。

      5.2.4定期檢查疏水裝置,使之正常工作。

      5.2.5控制加熱器疏水水位,保證加熱器水位正常。

      5.3影響加熱器疏水的因素

      影響加熱器疏水的幾個主要因素是:加熱器內(nèi)漏、管道管徑選擇不合理、管道阻力大、調(diào)節(jié)閥通流能力缺乏等。加熱器疏水系統(tǒng)的設(shè)計一般是依據(jù)美國依伯斯公司設(shè)計準(zhǔn)那么進(jìn)行,按照此準(zhǔn)那么,對上述四個因素分別進(jìn)行分析,由屢次小修對加熱器檢查結(jié)果看,前兩個因素不是主要影響原因,并根據(jù)調(diào)節(jié)閥進(jìn)口側(cè)流速控制在1.22—2.13m/s,出口側(cè)流速控制在20.32—101.6m/s的要求,對疏水閥前后疏水管中的流速進(jìn)行了粗略計算,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥前管道流速滿足要求,而調(diào)節(jié)閥后管道流速有些已超過要求。疏水管內(nèi)流速的加大,不但加劇了管道吹損,而且使管道阻力加大。造成上述結(jié)果的原因是疏水調(diào)節(jié)閥后疏水溫度太高,產(chǎn)生汽液兩相流,疏水比容增大所致。

      疏水閥通流能力可用以下公式計算:

      CmεAD√2△P/ρ1

      (1)

      Q=

      ----------------

      √1-m2

      C——流出系數(shù)

      ε—流束膨脹系數(shù)

      m——調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)面積與管道截面積之比

      AD———管道截面積〔m2〕

      P—調(diào)節(jié)閥前后壓差(Pa)

      ρ1——流體密度〔Kg/m3〕

      從上式可以看出,對一個已定的調(diào)節(jié)閥,影響調(diào)節(jié)閥通流能力的主要因素是調(diào)節(jié)閥前后壓差,對加熱器來說,只要機(jī)組工況一定,閥前壓力即為一個定值,只有閥后壓力隨加熱器疏水溫度的變化而變化,而加熱器疏水溫度的大小直接決定著加熱器疏水端差的大小。也就是說,加熱器疏水溫度越低即疏水端差越小,壓差△P就越大,而調(diào)節(jié)閥通流能力就越大。

      6、高壓加熱器零水位的調(diào)整與改造

      在具有疏水冷卻段的高壓加熱器中,利用疏水液位在凝結(jié)段和疏水冷卻段進(jìn)口或加熱器的疏水接管之間形成水封,當(dāng)液位偏低使水封喪失,這就會造成蒸汽直接流入疏水管路或疏水冷卻段,使過冷卻的有效性降低,同時易引起管道腐蝕與振動。水封的喪失其實質(zhì)是取消了疏水冷卻段在加熱器中的作用。由于加熱器水位計上下連通管的流動速度不一樣,在無沖擊和摩擦損失下,因伯努利和動量轉(zhuǎn)換效應(yīng)關(guān)系〔速度較低的蒸汽流有較高的壓力〕,使測得的水位比加熱器中實際的水位要高。因此,為了使高加平安可靠經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,通過試驗找出合理的零〔運(yùn)行〕水位是必要的。

      因此,大壩發(fā)電廠組織有關(guān)人員對#3、#4機(jī)組高壓加熱器零水位進(jìn)行了重新標(biāo)定試驗。

      試驗前,首先重新校對各加熱器疏水和進(jìn)水溫度測點,然后由熱工人員開票解除加熱器水位高保護(hù)。在試驗過程中,通過人為調(diào)整疏水調(diào)節(jié)閥,緩慢地使加熱器水位升高,隨時觀察加熱器疏水溫度和疏水端差的變化,并密切注意就地水位計的水位和調(diào)節(jié)閥的流通能力及調(diào)節(jié)品質(zhì)的穩(wěn)定性,使疏水端差到達(dá)設(shè)計值后,在就地進(jìn)行零水位標(biāo)定,熱工的保護(hù)、調(diào)節(jié)等測量筒的零水位也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整標(biāo)定?,F(xiàn)以#3機(jī)組為例,試驗分240MW和300MW兩個工況,根據(jù)試驗結(jié)果確定出最正確運(yùn)行零水位,#1、#2、#3高加零水位標(biāo)高比改前分別提高0mm、0mm、170mm,見表1。

      表1:重新標(biāo)定前、后的壓高加熱器水位計零水位標(biāo)高

      工程

      單位

      #1高加

      #2高加

      #3高加

      改前零水位標(biāo)高

      mm

      910

      935

      850

      改后零水位標(biāo)高

      mm

      910

      935

      1020

      標(biāo)高提高值

      mm

      0

      0

      +1707、經(jīng)濟(jì)性及平安性分析

      7.1試驗結(jié)果

      對#3機(jī)組高壓加熱器零水位重新標(biāo)定后的實際運(yùn)行效果進(jìn)行了試驗,試驗仍按240MW和300二個工況進(jìn)行,試驗時#3機(jī)組高、低壓加熱器正常投入運(yùn)行設(shè)備系統(tǒng)未做任何調(diào)整與隔離,試驗數(shù)據(jù)匯總見表2。

      表2:調(diào)整改造前、后試驗數(shù)據(jù)匯總見表

      240MW

      300MW

      改造后

      與設(shè)計差

      改造前

      改造后

      變化量

      設(shè)計值

      改造前

      改造后

      變化量

      #1

      高加

      上端差

      -3.365

      -2.093

      1.272

      -1.5

      -1.300

      -1.700

      -0.400

      -0.200

      下端差

      5.893

      5.201

      -0.692

      5.6

      6.992

      6.857

      -0.135

      1.257

      #2

      高加

      上端差

      -1.411

      -1.105

      0.306

      0

      0.654

      0.494

      -0.160

      0.494

      下端差

      5.917

      5.741

      -0.176

      5.6

      5.303

      4.972

      -0.331

      -0.628

      #3

      高加

      上端差

      -2.103

      -1.445

      0.658

      0

      0.602

      0.558

      -0.344

      0.558

      下端差

      18.926

      8.111

      -10.815

      5.6

      21.245

      7.029

      -14.216

      1.429

      給水溫度

      265.156

      267.677

      2.521

      278.8

      278.993

      281.772

      2.779

      2.972

      #1

      高加

      進(jìn)汽壓力

      MPa

      4.808

      4.821

      0.013

      6.16

      6.007

      6.144

      0.137

      -0.016

      進(jìn)汽溫度

      387.896

      388.207

      0.311

      388

      399.409

      402.051

      2.642

      14.051

      給水溫升

      30.987

      31.165

      0.178

      32.7

      32.888

      33.364

      0.476

      0.644

      #2

      高加

      進(jìn)汽壓力

      MPa

      2.830

      2.890

      0.070

      3.73

      3.594

      3.614

      0.02

      -0.116

      進(jìn)汽溫度

      320.786

      321.914

      1.128

      318

      330.757

      332.349

      1.592

      14.349

      給水溫升

      37.018

      35.966

      -1.052

      41.9

      40.56

      39.21

      -1.350

      -2.69

      #3

      高加

      進(jìn)汽壓力

      MPa

      1.362

      1.341

      -0.021

      1.7

      1.735

      1.692

      -0.043

      -0.008

      進(jìn)汽溫度

      435.873

      435.272

      -0.601

      437

      445.741

      444.798

      -0.943

      7.798

      給水溫升

      30.875

      33.266

      2.391

      29.9

      30.187

      35.661

      5.474

      5.761

      7.2經(jīng)濟(jì)性及平安性分析

      加熱器疏水冷卻段可以使疏水在進(jìn)入下一級加熱器前先被適當(dāng)冷卻,使其溫度降低,減小疏水回流的不可逆損失,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。加熱器疏水端差的大小反映了疏水的冷卻程度,對熱經(jīng)濟(jì)性影響較大。

      沒有疏水冷卻段時,疏水回流是從抽汽壓力下的飽和狀態(tài)流至較低壓力的下一級加熱器中,從熱力學(xué)講,它是一個節(jié)流過程,其結(jié)果使熵增加,產(chǎn)生作功能力損失。因此,疏水回流的不可逆損失,其實質(zhì)是疏水回流產(chǎn)生的節(jié)流損失。疏水冷卻是將抽汽壓力下的飽和水沿等壓線繼續(xù)冷卻為過冷水,然后才回流到較低壓力的加熱器中,這時疏水節(jié)流過程的熵增要小于飽和水節(jié)流所產(chǎn)生的熵增,這是水蒸汽性質(zhì)所決定的,并在焓—熵圖上可以明顯看出,就是說,疏水端差的降低將降低疏水回流的節(jié)流損失,降低不可逆損失,因而經(jīng)濟(jì)性得到提高。對300MW試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行計算,其結(jié)果見表3。

      表3:#3機(jī)組高加試驗后降低標(biāo)準(zhǔn)煤耗匯總表

      加熱器

      工程

      #1加熱器

      #2加熱器

      #3加熱器

      疏水端差下降值〔℃〕

      0.135

      0.331

      14.216

      標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降值〔g/KW.h〕

      0.0092

      0.0225

      0.9667

      給水溫度上升值〔℃〕

      2.779

      標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降值〔g/KW.h〕

      0.3112

      合計標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降值〔g/KW.h〕

      1.3096

      年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤〔T〕

      1964.4

      注:#3機(jī)組年運(yùn)行小時按6000小時,平均負(fù)荷250MW〔年發(fā)電量按15億度〕計算。

      從表2、表3中可看出,對#3機(jī)組高壓加熱器水位進(jìn)行調(diào)整改造后,使各加熱器疏水端差降低到5--8℃,#3機(jī)組年發(fā)電量按15億度計算時,年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1964.4噸,假設(shè)每噸標(biāo)準(zhǔn)煤按170元計,每年可節(jié)約資金33.3948萬元人民幣。

      8、結(jié)論

      8.1實施高壓加熱器零水位重新標(biāo)定改造后,300MW工況時,#1、#2、#3高壓加熱器疏水端差〔下端差〕比改造前分別下降0.135℃、0.331℃、14.216℃,到達(dá)了設(shè)計值。給水溫度提高了2.779℃。

      8.2改造后,#1、#2、#3高壓加熱器運(yùn)行平穩(wěn),疏水調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)穩(wěn)定,消除了疏水管道振動。不會再因機(jī)組負(fù)荷波動,迫使高壓加熱器解列的現(xiàn)象發(fā)生,改造至今沒有發(fā)生高壓加熱器銅管泄漏,使加熱器的平安可靠性得到了保障。

      8.3從改造后的試驗結(jié)果看,高壓加熱器上、下疏水端差均根本到達(dá)設(shè)計值,各加熱器給水溫升分布合理,減少了抽汽對下一級的排擠損失,提高了機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性。

      參考文獻(xiàn):

      1.盧亞娟

      高壓加熱器說明書

      上海電站輔機(jī)廠

      1984年2月

      2.大功率汽輪機(jī)組輔機(jī)學(xué)術(shù)年會論文集

      中國電機(jī)工程學(xué)會火電分會汽輪機(jī)專委會

      云南省電機(jī)工程學(xué)會

      1999年9月

      3.陳玉基

      火電廠節(jié)能工程師培訓(xùn)教材〔上冊〕

      能源部節(jié)能司1992年2月

      陳祥

      寧夏大壩發(fā)電廠生技科〔系統(tǒng)

      :986354286〕

      沈建龍

      寧夏大壩發(fā)電廠運(yùn)行分場〔系統(tǒng)

      :986354395〕

      第四篇:300MW機(jī)組單元長專業(yè)技術(shù)工作總結(jié)

      專業(yè)技術(shù)工作總結(jié)

      姓名: 張

      單位:渭河發(fā)電有限公司

      專業(yè)技術(shù)工作總結(jié)

      我1989年7月畢業(yè)于陜西工學(xué)院,所學(xué)專業(yè)為電氣技術(shù),同月在渭河發(fā)電廠參加工作。在14年的工作學(xué)習(xí)之中,從一般值班員到300MW機(jī)組單元長,努力學(xué)習(xí)發(fā)電廠試運(yùn)和生產(chǎn)中的各種技術(shù),將所學(xué)理論和生產(chǎn)實際相結(jié)合,不但有豐富的實踐經(jīng)驗,而且用豐富經(jīng)驗完善了所學(xué)專業(yè)理論和發(fā)電廠相關(guān)理論,用理論解決了發(fā)電廠生產(chǎn)中的許多技術(shù)問題,多次受到上級表彰?,F(xiàn)從以下幾個方面進(jìn)行總結(jié)。

      一. 技術(shù)理論方面

      參加工作以后,熟練掌握了300MW汽輪發(fā)電機(jī)的結(jié)構(gòu)功能和運(yùn)行技術(shù),發(fā)電機(jī)保護(hù)原理和運(yùn)行及事故處理技術(shù),發(fā)電機(jī)SWTA自動勵磁裝置原理技術(shù),發(fā)電機(jī)GEC微機(jī)自動勵磁裝置原理及運(yùn)行技術(shù),UPS不停電電源的原理和運(yùn)行技術(shù),220V直流系統(tǒng)的原理和運(yùn)行技術(shù),柴油機(jī)保安電源的原理和運(yùn)行技術(shù),6KV及400V廠用系統(tǒng)的運(yùn)行技術(shù),330KVSF6斷路器結(jié)構(gòu)原理,330KV輸電線路微機(jī)保護(hù)原理和運(yùn)行技術(shù),330KV系統(tǒng)的運(yùn)行技術(shù),比較熟練掌 握了本廠300MW汽輪機(jī)的結(jié)構(gòu)原理及運(yùn)行和事故處理技術(shù),汽輪機(jī)保護(hù)裝置的原理和運(yùn)行技術(shù),汽輪機(jī)DEH自動控制裝置的原理和運(yùn)行技術(shù),小汽輪機(jī)的MEH技術(shù),300MW機(jī)組汽包鍋爐的結(jié)構(gòu)原理和運(yùn)行及事故處理技術(shù),鍋爐FSSS保護(hù)技術(shù),較詳細(xì)了解了發(fā)電廠水處理及除灰除渣和燃料運(yùn)輸?shù)脑硐到y(tǒng),熟練掌握汽機(jī)鍋爐發(fā)電機(jī)的系統(tǒng),機(jī)組從啟動到停機(jī)檢修的所有運(yùn)行技術(shù),機(jī)爐電協(xié)調(diào)控制技術(shù)及綜合連鎖保護(hù)技術(shù),發(fā)電廠節(jié)電節(jié)煤節(jié)油技術(shù),熟悉發(fā)電廠CTM 集散控制系統(tǒng)原理及使用,發(fā)電廠各種自動控制裝置的原理和調(diào)節(jié),熟悉發(fā)電廠試運(yùn)技術(shù),熟練掌握和運(yùn)用發(fā)電廠有關(guān)的現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范;熟悉國家有關(guān)電力的法律、法規(guī)和技術(shù)政策,熟悉電氣專業(yè)的國內(nèi)外技術(shù)水平、市場信息和發(fā)展趨勢。

      二. 技術(shù)實踐方面

      工作中遇到的各種技術(shù)困難有些是書本上沒有的,本人能利用所學(xué)的知識和經(jīng)驗解決生產(chǎn)中本專業(yè)的大部分問題。1990年我廠#3機(jī)組開始試生產(chǎn),本人參加部分電氣專業(yè)的規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)操作票的編寫和審定工作,配合檢修 進(jìn)行發(fā)電機(jī)的各種試驗工作,對#3機(jī)組的勵磁系統(tǒng)的整流室散熱不良提出了改進(jìn)意見被廠里采納,對6KV配電室電動機(jī)和變壓器的測絕緣工作提出改進(jìn)書面意見(由于各種原因未實施,但上級技術(shù)部門認(rèn)定正確安全),對廠用電的節(jié)約進(jìn)行了積極的探索,對#6機(jī)組發(fā)電機(jī)氫氣純度長時間不合格提出了改進(jìn)意見,在工作中多次利用專業(yè)知識及時正確地處理了各種威脅機(jī)組安全運(yùn)行的事故和障礙及異常。例如,1993年7月某日,化學(xué)制水系統(tǒng)故障,當(dāng)時系統(tǒng)負(fù)荷緊張,機(jī)組用水面臨斷水而停機(jī),當(dāng)時我是司盤,接收命令后立即趕到化學(xué),經(jīng)查屬于淡水泵控制回路故障,但電機(jī)及其主回路完好,詳細(xì)處理控制回路已經(jīng)來不及,我果斷用一木棍將接觸器強(qiáng)制閉合,并用手一直頂者,使淡水泵正常供水,保證了機(jī)組不斷水而連續(xù)運(yùn)行,直到有關(guān)人員來到。有如1994年8月某日,#3機(jī)組運(yùn)行,天氣悶熱,發(fā)電機(jī)整流器的冷卻風(fēng)扇電機(jī)控制回路接觸器 由于溫度高而跳閘,導(dǎo)致整流器輪番跳閘,當(dāng)時我任電氣司盤,發(fā)現(xiàn)后立即減少發(fā)電機(jī)無功,和其他值班員一起立即到整流室判斷原因為天氣熱,用工具強(qiáng)行保證冷卻風(fēng)扇電機(jī)運(yùn)行,投入跳閘的 整流器并打開整流器柜門散熱,(整流器共有四臺,最少必須保證兩臺運(yùn)行),然而由于一臺整流器跳閘后運(yùn)行的整流器由于電流增加而不時跳閘,我和其他值班員一起全力工作,始終保持兩臺整流器運(yùn)行,由于采取散熱措施終于避免了機(jī)組的停機(jī)事故,受到上級的嘉獎。在如,1999年7月某日,#5機(jī)組負(fù)荷300MW運(yùn)行,突然機(jī)組的主蒸汽流量增加了10%左右,我立即下令檢查設(shè)備并分析原因,值班員檢查未發(fā)現(xiàn)異常,于是立即下令機(jī)組按正常蒸汽流量減負(fù)荷,并切除DEH功率自動回路,并正確判斷為功率信號回路有故障,后令電氣值班員檢查發(fā)現(xiàn)由于發(fā)電機(jī)出口電壓互感器一次保險接觸不良,處理后正常,避免了機(jī)組過負(fù)荷而可能引起的設(shè)備損壞。2002年#6機(jī)組大修后發(fā)電機(jī)氫氣純度一直不合格,我經(jīng)過多次仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)排氫風(fēng)機(jī)工作不正常,發(fā)電機(jī)密封油箱油位不正常,經(jīng)過分析判斷為密封瓦油擋竄油,2003年六月#6機(jī)組檢修中將密封瓦處理后,發(fā)電機(jī)氫氣純度合格。消除了發(fā)電機(jī)這一隱患。

      我1996年以后主要從事300MW機(jī)組的運(yùn)行管理工作,對機(jī)組的事故處理技術(shù)熟練,對機(jī)爐電的設(shè)備系統(tǒng) 熟練,對機(jī)組的運(yùn)行管理經(jīng)驗豐富,整體技術(shù)全面,能熟練指揮300MW機(jī)組的啟停運(yùn)行和機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。2003年6月26日星期四

      第五篇:電廠300MW機(jī)組啟動操作步驟

      機(jī)組啟動操作步驟

      1.鍋爐點火升壓后,主汽壓力0.5MPa時開啟高、低旁,并控制高、低旁開度調(diào)整主、再熱汽壓力、溫度,控制好主汽門前溫度、中主門前溫度。

      2.鍋爐燒參數(shù)階段,控制給水流量700t/h左右,給煤量30~40t/h,控制主汽壓力2.5~4MPa,再熱汽壓力0.5~1.2MPa。3.按大機(jī)啟動程控進(jìn)行檢查:

      1)檢查機(jī)側(cè)相關(guān)疏水門是否全部開啟且開到位信號正常; 2)檢查機(jī)側(cè)各抽汽電動門、逆止門均關(guān)閉且關(guān)到位信號正常;

      3)檢查主機(jī)潤滑油系統(tǒng)運(yùn)行正常,排煙風(fēng)機(jī)、油泵聯(lián)鎖投入正常; 4)檢查DEH上各閥限均設(shè)置正常,調(diào)門(105%)、補(bǔ)汽閥(20%);

      5)檢查投入#

      1、#2主汽門閥門組,#

      1、#2中主門閥門組,補(bǔ)汽閥ATT模塊; 4.鍋爐點火2小時左右,聯(lián)系熱控將大機(jī)啟動程控第12步:#

      1、#2主汽門前溫度>360℃條件強(qiáng)制,當(dāng)大機(jī)DEH上Z3(主蒸汽過熱度—主汽門前蒸汽溫度與對應(yīng)壓力下的飽和溫度之差>10℃)、Z4(再熱蒸汽過熱度—中主汽門前蒸汽溫度與對應(yīng)壓力下的飽和溫度之差>10℃)、X2(主汽壓力下的飽和溫度-高調(diào)閥溫度,即主蒸汽過熱度滿足條件防止產(chǎn)生凝結(jié)換熱)滿足條件后,大機(jī)開始進(jìn)行暖閥。5.暖閥期間注意監(jiān)視大機(jī)轉(zhuǎn)速,步序第15步時,檢查TAB指令升至42.5%,主汽門開啟,如大機(jī)轉(zhuǎn)速升高至300rpm時應(yīng)立即打閘。6.暖閥期間壓力控制3~4MPa,暖閥時間控制:

      1)主汽壓力>2MPa且高調(diào)門50%處溫度小于210℃暖閥30分鐘; 2)主汽壓力>3MPa且高調(diào)門50%處溫度小于210℃暖閥15分鐘; 3)主汽壓力>4MPa時SGC直接走步不進(jìn)行暖閥;

      7.暖閥時間到,步序至第20步,聯(lián)系熱控繼續(xù)進(jìn)行暖閥操作,暖閥結(jié)束條件為高調(diào)門50%處溫度達(dá)到210℃。

      8.暖閥結(jié)束后,鍋爐繼續(xù)升壓至沖轉(zhuǎn)參數(shù):主汽/再熱汽壓力:8.5/1.2MPa,主汽/再熱汽溫度:390/390℃(盡量按DEH熱力監(jiān)控畫面上推薦溫度)。9.大機(jī)沖轉(zhuǎn)前檢查,X2、X4、X5、X6準(zhǔn)則均已滿足。

      10.大機(jī)開始沖轉(zhuǎn)做超速通道試驗,聯(lián)系熱控將通道1由3300rpm改為300rpm,大機(jī)啟動程控SGC走步至第11步或第20步手動釋放蒸汽品質(zhì),大機(jī)轉(zhuǎn)速升至300rpm時大機(jī)跳閘,檢查汽機(jī)跳閘首出正常。

      11.汽機(jī)復(fù)位后繼續(xù)做超速通道試驗,通道2由3300rpm改為360rpm,大機(jī)啟動程控SGC走步至第11步或第20步手動釋放蒸汽品質(zhì),大機(jī)轉(zhuǎn)速升至360rpm時大機(jī)跳閘,檢查汽機(jī)跳閘首出正常。12.檢查大機(jī)超速通道試驗完畢,大機(jī)沖轉(zhuǎn)至360rpm進(jìn)行暖機(jī),暖機(jī)期間注意主汽溫度控制,主汽控制400℃左右,為快速滿足X7A、X7B準(zhǔn)則在后期可適當(dāng)降低主汽溫度,當(dāng)X7A、X7B且高壓缸裕度>30K繼續(xù)升速至3000rpm。

      13.大機(jī)升速至3000rpm過程中注意監(jiān)視各軸瓦振動、回油溫度、軸承金屬溫度等相關(guān)參數(shù),并注意監(jiān)視主機(jī)潤滑油壓力變化,如潤滑油壓力低潤滑油泵聯(lián)啟,保持兩臺交流潤滑油泵運(yùn)行,將直流油泵停運(yùn)備用,待油溫穩(wěn)定后再試停一臺潤滑油泵,如仍無法停運(yùn)時,則采用關(guān)閉出口手動門方法進(jìn)行試停。14.大機(jī)升速至3000rpm后主要控制X8及高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子裕度,暖機(jī)過程適當(dāng)將主再熱汽溫升至430℃左右,當(dāng)X8<0℃且高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子裕度>30K后則進(jìn)行并網(wǎng)操作。X準(zhǔn)則在汽機(jī)啟動的以下過程中起作用:

      打開主蒸汽管道上的主汽門并對閥體預(yù)熱,順控第13步(X2)打開汽輪機(jī)調(diào)門,汽機(jī)沖轉(zhuǎn)。順控第20步(X4、X5、X6)汽輪機(jī)升速到額定轉(zhuǎn)速,順控第23步(X7A、X7B)發(fā)電機(jī)并網(wǎng)帶負(fù)荷,順控第29步(X8)X溫度準(zhǔn)則的意義:

      X1準(zhǔn)則:防止高壓缸進(jìn)汽閥冷卻:主蒸汽溫度>TmCV+X1、高旁前主蒸汽和再熱蒸汽過熱度>30℃ 或高壓主汽門殼體溫度(50%)<150℃

      X2準(zhǔn)則:避免高壓控制閥有過大的溫度變化:主蒸汽飽和溫度<TmCV+X2或 汽機(jī)全部主汽門開啟

      X4準(zhǔn)則:防止?jié)裾羝M(jìn)入汽機(jī):HP ESV前汽溫>主汽壓對應(yīng)飽和溫度+X4 X5準(zhǔn)則:防止高缸冷卻:HP ESV前汽溫>高壓軸平均溫度HPSTm+X5 X6準(zhǔn)則:防止中缸冷卻:汽機(jī)側(cè)熱再母管溫度>中壓軸平均溫度IPSTm+X6 X7A準(zhǔn)則:暖高壓轉(zhuǎn)子:汽機(jī)側(cè)主汽溫度<THPS Tm+X7A X7B準(zhǔn)則:暖高壓缸:汽機(jī)側(cè)主汽溫度<THPC Tm+X7B X7A、X7B 準(zhǔn)則: 確保在啟動到額定轉(zhuǎn)速之前和并網(wǎng)帶負(fù)荷, 保證高壓缸充分暖機(jī)

      X8 準(zhǔn)則:確保在啟動到額定轉(zhuǎn)速之前和并網(wǎng)帶負(fù)荷, 保證中壓軸充分暖機(jī)。中旁前主蒸汽溫度與中壓主汽門前主蒸汽溫度的較大值小于經(jīng)過修正的中壓轉(zhuǎn)子平均轉(zhuǎn)軸溫

      控制參數(shù)調(diào)整:X2、X7A、X7B、X8均為負(fù)值

      X2要求高調(diào)閥50%處溫度不能過低,調(diào)整時可通過降低壓力方法 X4、X5要求主汽溫度不能過低 X6要求再熱汽溫度不能過低 X7A要求高壓轉(zhuǎn)子溫度不能過低 X7B要求高壓缸溫度不能過低 X8要求中壓轉(zhuǎn)子溫度不能過低 根據(jù)功能劃分:

      Z3、Z4、X2準(zhǔn)則:開主汽門前用到,即暖閥前要滿足

      X4、X5、X6準(zhǔn)則:汽機(jī)沖轉(zhuǎn)前用到,即升速至360rpm前需滿足 X7A、X7B準(zhǔn)則:汽機(jī)360rpm暖機(jī)結(jié)束后釋放正常轉(zhuǎn)速時用到 X8準(zhǔn)則:機(jī)組并網(wǎng)前需滿足 機(jī)組啟動時間安排:

      鍋爐點火至暖閥:2.5小時;暖閥1個小時;沖轉(zhuǎn)至360rpm暖機(jī)90分鐘;沖轉(zhuǎn)至3000rpm暖機(jī)至并網(wǎng)60分鐘;

      下載東汽300MW機(jī)組高壓調(diào)節(jié)閥word格式文檔
      下載東汽300MW機(jī)組高壓調(diào)節(jié)閥.doc
      將本文檔下載到自己電腦,方便修改和收藏,請勿使用迅雷等下載。
      點此處下載文檔

      文檔為doc格式


      聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn)自行上傳,本網(wǎng)站不擁有所有權(quán),未作人工編輯處理,也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至:645879355@qq.com 進(jìn)行舉報,并提供相關(guān)證據(jù),工作人員會在5個工作日內(nèi)聯(lián)系你,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

      相關(guān)范文推薦