第一篇:某廠鍋爐密封風(fēng)機電機“跳閘”導(dǎo)致停爐的分析
某廠鍋爐密封風(fēng)機電機“跳閘”導(dǎo)致停爐的分析
一、事情經(jīng)過
2014年4月22日上午8:00,電氣一次班巡檢人員檢查鍋爐2A密封風(fēng)機電機負荷側(cè)軸承有異音,立即安排人員檢查該電機,發(fā)現(xiàn)該電機負荷側(cè)軸承溫度高(64℃),隨即對電機軸承進行加油,觀察電機軸承無異音。23日巡檢時,該電機軸承異音再次出現(xiàn),對電機軸承再次加油,軸承聲音正常,繼續(xù)觀察。27日軸承異音再次出現(xiàn),10:00接維護部電氣主任通知將1B密封風(fēng)機電機更換至2A密封風(fēng)機電機處。15:00電機更換完畢,28日15:00機務(wù)通知電機接線,18:00工作負責人對接線情況進行檢查(期間因靠背輪問題,電機先后進行過2次拆裝和1次空試車)。
28日21:00該電機具備試運條件,22:00電機在試運啟動時接線盒內(nèi)發(fā)生相間短路,造成該電機電源開關(guān)跳閘、400V工作PC跳閘,導(dǎo)致#2爐停爐。
二、檢查結(jié)果
對電機、電源開關(guān)進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)電機接線盒內(nèi)有短路現(xiàn)象,電機電纜引線A相與C相接線柱間發(fā)生短路;電機電源開關(guān)跳閘,400V總段母線的電源開關(guān)跳閘。
三、原因分析
1、電機接線盒內(nèi)短路是造成本次停爐的直接原因。另外,由于電機容量大(功率185KW 電流 330A),選用雙120mm電纜作為動力電纜,接線盒內(nèi)空間狹小、電纜終端頭不易彎曲,使得相間安全距離過近,再加之電纜引線A相絕緣外皮有破損,存在絕緣薄弱點,故造成啟動時造成絕緣擊穿,發(fā)生短路。
2、由于搶修時照明不足以及存在僥幸心理等原因,接線人員忽視電纜引線破損,未對破損處進行絕緣處理。工作負責人責任心不強,未對接線工作進行細致檢查驗收。
3、開關(guān)保護整定值存在問題,在發(fā)生相間短路時電機電源開關(guān)未及時跳閘,導(dǎo)致400V工作PC電源開關(guān)跳閘。
四、整改措施
1、組織措施
1)定期開展電氣設(shè)備接線專題講座,加強電氣人員技術(shù)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)有針對性、適用性,在培訓(xùn)的過程中,應(yīng)同時傳授工作經(jīng)驗,幫助青年員工豐富生產(chǎn)知識;
2)強化驗收管理作用,各級驗收人員切實承擔起本崗位質(zhì)量管理責任。加強搶修工作的驗收管理,落實三級驗收制度,作業(yè)人員工作完畢后進行自檢,合格后工作負責人驗收,負責人驗收合格后專業(yè)專工驗收,完成內(nèi)部三級驗收;項目部完成自檢后由(監(jiān)理)、業(yè)主逐級驗收,完成外部三級驗收。3)整頓班組人員,對于長期工作馬虎、責任心不強、技術(shù)力量較差的人員進行調(diào)換。
2、技術(shù)措施
1)針對類似問題進行設(shè)備清查,特別是雙電纜供電的設(shè)備,加強對該類設(shè)備的運行監(jiān)測。利用設(shè)備停備進行檢查,對于引線安全距離較近的,可采取套絕緣熱縮管或加墊絕緣物等方法進行隔離,增加引線在接線盒內(nèi)的絕緣強度。
2)電纜引線在接線盒內(nèi)過長的,應(yīng)按照電機接線盒內(nèi)尺寸,重新制作電纜終端頭,以符合接線盒內(nèi)絕緣安全距離要求。3)電氣設(shè)備接線時應(yīng)充分檢查接線空間內(nèi)部安全距離、引線絕緣情況以及接線柱等部位,接線后應(yīng)用搖表進行耐壓絕緣測試。
4)做好電機測溫、測振等記錄,數(shù)據(jù)有異常時應(yīng)及時進行分析判斷,并逐級匯報。
5)積極配合業(yè)主單位,對全廠電源開關(guān)保護整定值進行清查,建立開關(guān)保護整定值臺帳,對于類似問題應(yīng)及時進行調(diào)整。