第一篇:原料氣一廠氣化裝置液位低低跳車事故報告
原料氣一廠裝置液位低低跳車事故報告
一、事故單位:
自動化分公司儀表作業(yè)區(qū)
二、事故發(fā)生時間:
2013年2月12日9:04
三、事故地點:
原料氣一廠氣化裝置現(xiàn)場
四、事故性質(zhì): 非責任事故
五、傷亡情況及財產(chǎn)損失:
無人員傷亡,損失原料氣185噸,損失成品1700噸
六、事故經(jīng)過:
2013年2月8日中控人員發(fā)現(xiàn)LIA1313B波動大,摘除聯(lián)鎖并聯(lián)系儀表對液位計沖洗,但因取壓管堵死未沖通,中控顯示-0.5%,聯(lián)鎖一直未掛。2013年2月12日9點LIA1303B、LIA1304B瞬間回零,造成氣化爐液位(三選二)低低跳車。然后LIA1303B回到67%,LIA1304B回到34%并逐漸下降,最后顯示-0.5%。而此時合成氨廠正在檢修,無CO2外送,原料氣一廠氣化A爐因燒嘴壓差波動,激冷水流量低,負荷加不上,霧化效果差,反應(yīng)不好,導(dǎo)致凈化CO2流量低,純度低(90%),而成品一廠生產(chǎn)要求CO2純度指標大于98.5%,為保證安全生產(chǎn),成品一廠二個裝置先后停車。
七、事故原因:
直接原因:氣化爐液位計取壓管堵,造成液位變送器顯示失真,造成造成氣化爐液位低低跳車
間接原因:
1、氣化B爐運行時間長,已達72天,管道結(jié)垢,儀
表人員周對氣化爐液位計的沖洗不徹底,且沒有沖洗記錄。
2、氣化A爐運行也已達72天,燒嘴霧化效果差,燒嘴壓差波動大,關(guān)鍵時刻負荷加不上。影響CO2氣量和純度。
3、適逢原料氣一廠計劃檢修,成品一廠新老裝置無其他CO2氣源。
八、事故責任人處理意見:
1、自動化分公司儀表作業(yè)區(qū)儀表工對氣化爐液位計每周沖洗不徹底,扣罰1500元;班長扣罰500元。
2、自動化分公司儀表作業(yè)區(qū)主任負有管理責任扣罰2000元
3、自動化分公司經(jīng)理負有管理責任扣罰1000元
4、自動化分公司儀表作業(yè)區(qū)事故產(chǎn)量損失扣罰15000元
九、事故防范和整改措施:
1、沖洗液位計時,中控必須先摘除聯(lián)鎖,現(xiàn)場操作工在確認中控聯(lián)鎖摘除后,才能讓儀表工沖洗液位計。
2、正常運行爐,要求儀表人員每星期對氣化爐液位計沖洗一次,沖洗之前聯(lián)鎖摘除,并逐個沖洗確認取壓管通暢,并做好巡檢記錄。
3、正常運行時,若有液位計指示不準,聯(lián)系儀表沖洗好此液位計后,再將另兩個液位計一并沖洗。
4、加強水質(zhì)管理,合理安排檢修周期。
安全環(huán)保部事故調(diào)查科