第一篇:SSC大處理能力分級破碎機在林西礦洗煤廠的應(yīng)用
SSC大處理能力分級破碎機在林西礦洗煤廠的應(yīng)用
摘要:林西礦井下11煤層產(chǎn)原煤矸石含量大、硬度高。林西礦洗煤廠準備車間的原破碎機不能滿足生產(chǎn)要求,滯后了洗煤生產(chǎn)。通過改造使用了先進的SSC大處理能力分級破碎機,保證了洗煤生產(chǎn)的連續(xù)性,大大提高了生產(chǎn)效率。
關(guān)鍵詞:林西礦洗煤廠;破碎機;連續(xù)高效
概述
開灤集團林西礦業(yè)有限公司洗煤廠是一座設(shè)計年處理能力為180萬噸的現(xiàn)代化洗煤廠。采用“不脫泥,不分級混合無壓給料三產(chǎn)品重介旋流器選煤”主工藝,洗水閉路循環(huán),環(huán)保節(jié)能。在礦井原煤入主洗車間加工前,需經(jīng)過原煤準備車間的除鐵、初次篩分、手選和破碎處理。我廠原設(shè)計采用的是SCB0710型分級破碎機。林西礦井下11煤層1013采面為薄煤層,采面煤層含量占50%,矸石占50%,矸石含量大,矸石硬度高。我廠原破碎機逐漸不能滿足生產(chǎn)要求,破碎機磨損嚴重,破碎機堵塞頻繁,大塊矸石堵塞重介旋流器頻發(fā),處理時間較長,這些都大大阻礙了我廠的洗煤效率。應(yīng)對此問題,經(jīng)過考察調(diào)研,我廠更換原SCB0710型分級破碎機為天地科技公司生產(chǎn)的SSC70150型大處理能力分級破碎機。經(jīng)過實際應(yīng)用,SSC70150型破碎機有效的解決了以上問題,保證了洗煤生產(chǎn)的連續(xù)性,提高了生產(chǎn)效率。
SSC大處理能力分級破碎機的應(yīng)用
SSC系列大處理能力分級破碎機是一種全新概念的分級破碎機。它不同于傳統(tǒng)的齒輥式破碎機靠撞擊和擠壓來破碎物料,而是使用剪切和拉伸的共同作用來實現(xiàn)物料的破碎。SSC70150與SCB0710破碎機技術(shù)參數(shù)對比見表1。
2.1 破碎機的工作原理
SSC大處理能力破碎機的主要部件為兩個平行安裝的破碎輥,每個破碎輥沿軸向布置一定數(shù)量的破碎齒,根據(jù)破碎物料性質(zhì)及參數(shù)的不同而向內(nèi)、外旋轉(zhuǎn),物料或是在相互垂直應(yīng)力下被拉裂,或是在剪切力的作用下產(chǎn)生滑移,或是在兩者的共同作用下破碎。它主要是通過對物料的剪切、刺破、劈裂等作用實現(xiàn)破碎的目的。
2.2 破碎機的結(jié)構(gòu)特點
(1)采用固定齒輥中心距對物料進行強行破碎,準確控制產(chǎn)品粒度。根據(jù)物料不同的解離特性、入料粒度、出料粒度等參數(shù)對齒型及齒輥的結(jié)構(gòu)尺寸進行特殊設(shè)計,優(yōu)化產(chǎn)品通過的幾何尺寸。
(2)采用新材料,破碎齒具有高強度、高耐磨性。破碎機采用新型結(jié)構(gòu)以及高錳合金鋼,其破碎強度可達160MPa(一般矸石硬度為20-100 MPa)。齒部抗磨能力強、壽命長,磨損后易修復,維修費用低。
(3)限矩型液力耦合器及測速傳感器的雙重過載保護,確保了系統(tǒng)的安全生產(chǎn)。采用可靠先進的智能測控系統(tǒng),當破碎機齒輥堵轉(zhuǎn)或失速時自動停車,有效的保護了設(shè)備。
改造效果對比
開灤集團林西礦業(yè)有限公司洗煤廠SSC70150型大處理能力分級破碎機于2012年1月7號投入使用,效果非常好。與老破碎機相比,具有如下優(yōu)點:
3.1 破碎效果好,出料粒度小
SSC70150破碎機出料粒度≤50mm,矸石得到了有效的破碎。因大塊矸石堵住主洗樓重介旋流器造成停車停洗的事故率大大降低,有效的提高了洗煤的生產(chǎn)效率。
3.2 降低了工作人員維護強度,節(jié)省工作時間
良好的破碎效果和低故障率,減輕了現(xiàn)場崗位司機和機電維護人員的勞動,提高了工人的工作效率。
SSC70150破碎機與SCB0710破碎機的效果比較見表2。從表2可以看出,SSC70150破碎機的性能明顯高于SCB0710破碎機。按平均處理矸石堵塞旋流器需要時間30分鐘計算,每月可節(jié)省時間5小時??山档鸵蚱扑闄C事故導致的洗煤設(shè)備空轉(zhuǎn),降低能耗,節(jié)約電費每月近萬元。按入洗原煤量300t/h計算,每月可多洗原煤1500噸,每年就可以多洗原煤1.8萬噸。按精煤回收率40%計算,每年可多洗精煤0.72萬噸。精煤售價按800元/t計算,創(chuàng)效為576萬元??梢娦б媸置黠@。
結(jié)束語
生產(chǎn)實踐表明,林西礦洗煤廠SSC70150大處理能力破碎機的應(yīng)用,有效的解決了因井下原煤矸石含量大造成破碎機堵塞而停止生產(chǎn)的情況。破碎機的事故率大大降低,節(jié)省了維護人員的工時。保證了洗煤生產(chǎn)的連續(xù)性,大大提高了洗煤生產(chǎn)效率,增加了洗煤廠的經(jīng)濟效益。
參考文獻:
[1]潘永泰,張新民.分級破碎機的研究及應(yīng)用[J].礦山機械,2002(04).[2]劉守印,潘永泰,陳衍慶,曲占江,王保強,李朋.SSC800新齒型分級破碎機在興隆莊煤礦選煤廠的應(yīng)用[J].選煤技術(shù),2008(04).[3] 張灝,潘永泰,亓愈.SSC800分級破碎機在國陽二礦大塊煤(矸石)破碎中的應(yīng)用[J].選煤技術(shù),2007(04).作者簡介:王春偉(1986-)男,山東濰坊人,畢業(yè)于河北工程大學機械設(shè)計與制造及其自動化專業(yè),現(xiàn)任唐山開灤林西礦業(yè)有限公司洗煤廠機電副主任。
第二篇:精細化管理在林西礦洗煤廠中的實踐和應(yīng)用
精細化管理在林西選煤廠的實踐和應(yīng)用
各位領(lǐng)導、各位同仁、各位與會者,大家上午好!
我叫王永成,來自于唐山開灤集團林西礦業(yè)有限公司選煤廠,很高興在這里和大家關(guān)于洗煤管理工作進行交流和探討。精細化管理是煤礦企業(yè)的現(xiàn)實選擇,精細化管理是煤礦企業(yè)文化的重要內(nèi)容。因此,必須研究精細化管理、實踐精細化管理、完善精細化管理,才能打造出卓越,邁向輝煌!下面,就精細化管理在林西選煤廠的實踐和應(yīng)用,談?wù)勎覀兊囊稽c觀點和做法。
首先來看一下關(guān)于林西礦選煤廠的簡單介紹
林西礦業(yè)有限責任公司選煤廠始建于1939年,由英國西蒙卡公司設(shè)計,設(shè)計規(guī)模為1.80Mt/a,是我國最早建成的選煤廠。經(jīng)多次技術(shù)改造,選煤廠采用跳汰-粗精煤重介-分級浮選工藝流程,粗精煤泥采用煤泥回收篩脫水回收,浮選精煤采用壓濾機和圓盤過濾機脫水回收,煤泥水采用兩段濃縮兩段回收工藝。產(chǎn)品遠銷國內(nèi)外。(由于經(jīng)過對此改造,工藝和設(shè)備以及空間等的限制,現(xiàn)在林西礦選煤廠正在進行全重介的技術(shù)改造)
隨著社會進步和發(fā)展,林西選煤廠為適應(yīng)現(xiàn)代管理體制的需要,必須全面全面提升管理水平,提高生產(chǎn)、工作效率和經(jīng)濟效益,促進選煤廠全面發(fā)展,為此,進行了以下措施的實踐和應(yīng)用。
2、精細化管理在關(guān)鍵環(huán)節(jié)的實踐和應(yīng)用(主要是通過不斷的實踐,我們認為:精細化管理離不開規(guī)章制度的完善和創(chuàng)新、員工行為的規(guī)范化和標準化,以及現(xiàn)場監(jiān)督和相互監(jiān)督的經(jīng)?;途唧w化,因此,精細化管理在林西選煤廠的實踐主要體現(xiàn)在安全管理、經(jīng)營工作、機電維修、技術(shù)革新等四個方面)
2.1、認真貫徹安全第一、生產(chǎn)第二的方針,確保安全生產(chǎn)
(1)從提高干部職工的思想意識入手。通過各種形式加強員工安全教育,特別是安全生產(chǎn)月活動期間,組織員工進行《安全生產(chǎn)法》、《煤礦工人安全生產(chǎn)知識》、事故案例等的學習,尤其是每周二的全員安全活動,在活動中,(鼓勵)全體員工積極參與,熱烈討論自身的操作方法,揚長補短,進一步提高干部職工的安全意識,使每個干部職工都能上安全崗,干安全活,為保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常連續(xù)運轉(zhuǎn)提高有力的思想保證。(主要目的就是由思想教育入手,使職工安全意識有了全新的認識和提高,由觀念化轉(zhuǎn)變?yōu)樽杂X行為)
(2)堅持安全大檢查制度。對隱患問題進行檢查、排查、整改,確保安全生產(chǎn)的良好局面。特別是2009年下半年以來,各車間堅持每周一次安全自查,廠每月一次安全文明生產(chǎn)大檢查,并對檢查出的問題限期整改,否則開具罰款單納入車間考核,保證隱患問題的兌現(xiàn)整改,安全隱患問題比去年同期下降了50%。
(3)建立安全崗位責任制。選煤廠新出臺了《選煤廠質(zhì)量標準化檢查標準》、《職工安全教育培訓制度》、《車間安全管理辦法》等,對各崗位質(zhì)量標準、文明生產(chǎn)和設(shè)備保養(yǎng)進行了詳細的規(guī)定,并制定了獎懲制度,對班中脫崗、喝酒、人為造成的生產(chǎn)事故
以及“三違”行為,視情節(jié)輕重給予一定的經(jīng)濟處罰,做到獎罰分明,有效地調(diào)動了職工的工作積極性和主觀能動性,保證了設(shè)備的正常連續(xù)運轉(zhuǎn)。(這兩條就是從選煤廠的“軟件”出發(fā),建立和健全各項規(guī)章制度,約束職工的行為,保證安全生產(chǎn))
(4)加大安全防護、保護設(shè)施的投入。2009年,選煤廠重新更換了各個廠房的門窗和暖氣,不僅保證給廣大職工良好的工作環(huán)境,還保證了設(shè)備防寒防凍的難點問題,為選煤廠順利過冬提供了強有力的保證;同時更換了所有皮帶的跑偏、過載、打滑等保護裝置,減輕了員工的勞動強度,實現(xiàn)了安全生產(chǎn)。(從選煤廠的“硬件”出發(fā),給職工提高一個安全生產(chǎn)的好的環(huán)境)
2.2、細化經(jīng)營管理工作,有效控制洗煤成本。
為完成生產(chǎn)經(jīng)營指標,該廠依據(jù)集團公司和礦上有關(guān)文件結(jié)合實際生產(chǎn)經(jīng)營情況制定了《選煤廠經(jīng)營管理實施辦法》:(下面講一下《選煤廠經(jīng)營管理實施辦法》的主要內(nèi)容和做法)
(1)主管廠長負責指導主管車間對材料費用進行使用(機電廠長負責機電車間費用、生產(chǎn)廠長負責洗煤車間費用、經(jīng)營廠長負責手選、煤泥和廠直費)。經(jīng)營廠長負責各車間材料費用使用情況監(jiān)督及物資的計劃、貨源組織管理及庫房管理;(各廠長各負其責,做好對所轄車間材料費用的使用和監(jiān)督管理)
(2)廠對可區(qū)分使用車間的物資按費用發(fā)生進行統(tǒng)計考核,對不能確定使用車間的物資按支領(lǐng)統(tǒng)計考核??己艘詥雾棯劻P的形式進行;
(3)各車間對材料消耗節(jié)超額的30%考核該車間,其他額度由全廠(含責任車間)共擔,其節(jié)超額的10%考核車間班子;(對于材料消耗的節(jié)超額,做到利益共享,責任共擔,不管是管技人員還是職工,對材料消耗)
(4)建立各種臺帳和設(shè)備檔案,制定材料的審批和領(lǐng)取制度并嚴格進行實施:計劃物資與支領(lǐng)物資必須相一致,否則不得支領(lǐng),如出現(xiàn)因計劃物資與支領(lǐng)物資不一致而造成浪費的,對責任人處以同等價值的經(jīng)濟處罰,特別嚴重的,免職重新安排(工作)崗位(甚至于開除礦籍);常規(guī)工具支領(lǐng)必須保證以舊換新,材料組務(wù)必杜絕違規(guī)發(fā)放,否則對違規(guī)人員按工具原價進行經(jīng)濟處罰;若因檢修工作需要從庫房借用工具的,務(wù)必于借用工具當日歸還,否則每天對借用人罰款10元/件(當然,對于工具的丟失,應(yīng)按原價賠償?shù)模?/p>
通過以上措施的制定和實施,(效果是明顯的)該廠洗煤成本由28.66元/噸下降至25.95元/噸,降幅達11%,年節(jié)省成本:(28.66-25.95)×135=365.88(萬元)。
2.3、強化機電檢修工作,實現(xiàn)了以機保洗。
加強設(shè)備檢修,提高檢修質(zhì)量,努力降低機電事故,實現(xiàn)以機保洗,以設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)確保全廠的效益。
(1)發(fā)動全體機電員工合理安排檢修時間和檢修項目,見縫插針搞檢修,嚴格落實包機制,做到了日常巡視檢查、設(shè)備維護、檢修三到位,把事故消滅在了萌芽狀態(tài),確保了生產(chǎn)的正常持續(xù)進行。
(2)深入抓機電基礎(chǔ)工作,整章建制。建立全設(shè)備檔案,以便掌握檢修更換周期,繼續(xù)將機電設(shè)備包機制做實做細,逐步過渡到以廠、車間統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排,以班組為單位,班組長為核心,員工自覺查驗設(shè)備的模式。搞好設(shè)備檢修,提高檢修質(zhì)量。(充分調(diào)動員工的主動性和積極性,不斷提高檢修質(zhì)量和效率,保證設(shè)備完好率,降低事故率,達到以機保洗的目的)
(3)加強潤滑管理,據(jù)(不完全)統(tǒng)計,機電設(shè)備的故障,85%以上是由磨損產(chǎn)生的,50%以上是由于潤滑不良引起的。潤滑管理作為設(shè)備維修的前期的維護環(huán)節(jié),起著極其重要的作用。在潤滑管理中,要確定“五定”內(nèi)容:
? 定點——指明每臺設(shè)備的潤滑部位和潤滑點,并保持其清潔完整,實施定點
給油;
? 定質(zhì)——按照潤滑部位規(guī)定的油脂牌號用油,潤滑材料應(yīng)是檢驗合格的; ? 定量——確定各潤滑部位的日常給油量、油箱的一次換油量和添油量; ? 定期——規(guī)定潤滑部位和潤滑點的加油間隔時間、添油和換油時間、油箱油
質(zhì)的抽樣化驗時間;
? 定人一一明確操作工、維護工、潤滑工對日常潤滑工作的分工;
2009年下半年實施以來,選煤廠機電事故呈可控趨勢,機電事故率有了大幅度減低:
(從圖表中,可以看出,通過強化機電檢修和設(shè)備的維護保養(yǎng),機電事故率有了明顯下降,從09年下半年的15%以下,下降到6%左右,效果非常明顯,節(jié)約了洗煤成本,提高了洗煤時間,也提高了洗煤效益)
2.4、加強洗煤生產(chǎn)中的技術(shù)指導和技術(shù)革新,提高經(jīng)濟效益和社會效益
(1)絮凝劑的合理使用。煤泥水系統(tǒng)是選煤廠工藝最復雜的環(huán)節(jié),隨著選煤廠洗水閉路循環(huán)和環(huán)保要求的日益提高,絮凝劑的合理使用是選煤廠實現(xiàn)煤泥回收、洗煤閉路、保護生態(tài)環(huán)境的關(guān)鍵。為此,該廠組織技術(shù)人員采用同樣體積的煤泥水,分別加入
由試驗結(jié)果表明:每立方米煤泥水加入絮凝劑溶液2g時,煤泥水澄清效果最佳。通過絮凝劑的合理使用,該廠不僅降低了洗水濃度,改善了重介系統(tǒng)的脫介效果,還改善了浮選效果,提高了精煤回收率,達到提質(zhì)增效的良好效果。
(2)加強管理,降低介耗。磁鐵礦粉的質(zhì)量嚴重影響著介質(zhì)消耗,該廠制定了介質(zhì)管理和使用制度,嚴把磁鐵礦粉質(zhì)量關(guān),有效地保證了磁鐵礦粉的質(zhì)量;在生產(chǎn)過程中實現(xiàn)在線監(jiān)控,對重介系統(tǒng)的煤泥量、磁選機的使用和維護、弧形篩的磨損情況以及脫節(jié)篩噴水的使用效果進行跟蹤檢測,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取有針對性的措施,減少各種跑、冒、滴、漏,有效地降低了介質(zhì)消耗。2009年,該廠介耗由原來的2.56Kg/t降至
1.93Kg/t以下,不但節(jié)約成本,而且保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
(3)引進新的科學技術(shù),對浮選系統(tǒng)進行技術(shù)改造。針對當前浮選系統(tǒng)入浮濃度大、粒度細、浮選精煤回收率低的現(xiàn)狀,新增浮選柱系統(tǒng),(對入浮煤泥水先通過小旋流器組進行濃縮,底流進入浮選機進行分選采用過濾機回收,溢流進入浮選柱進行分選采用壓濾機回收,這樣不僅保證了入浮濃度和粒度,還保證了浮選精煤的回收率)使浮選數(shù)量效率提高了10%左右,有效地增加了細煤泥的回收率,降低了煤泥水濃度。
(4)以用戶需求為出發(fā)點,生產(chǎn)適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品,最大限度地創(chuàng)造經(jīng)濟效益。廠組織專業(yè)技術(shù)人員通過外出考察,多方調(diào)研,探尋市場需求,制定了生產(chǎn)計劃,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),在保證精煤回收率的前提下,合理配煤,產(chǎn)出中煤和低質(zhì)煤,提高商品煤的綜合回收率。
3、結(jié)語
林西選煤廠把精細化管理理念應(yīng)用于廠生產(chǎn)管理的各個方面,做到了管理工作制度化、規(guī)范化、明晰化,大大增強了可操作性,增強了企業(yè)內(nèi)部的執(zhí)行了、凝聚力和創(chuàng)造性,提高了企業(yè)的管理質(zhì)量水平,促進企業(yè)發(fā)展。通過實踐,該廠提高了洗煤生產(chǎn)效率,增加了洗煤產(chǎn)率,年可增加效益229.56萬元,同時強化經(jīng)營管理,節(jié)支降耗,減低了洗煤成本,全年可降低生產(chǎn)成本365.88萬元,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。(總之,精細化管理是一項系統(tǒng)工程和基礎(chǔ)工作,是將精細化管理的理論、方法貫穿于管理的全過程,是所有環(huán)節(jié)精細化共同作用的結(jié)果。以上只是我們關(guān)于精細化管理的一些淺見和簡單的做法,需要做的工作還很多,在以后的工作和學習中,仍大家的幫助和指導,謝謝大家)