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      軋鋼區(qū)域典型故障、原因分析及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)[超實(shí)用哦!!!]

      時(shí)間:2019-05-12 17:55:04下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:軋鋼區(qū)域典型故障、原因分析及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)[超實(shí)用哦!!!]

      線材廠

      一、裝置、變頻器類

      1.線材一廠8#預(yù)精軋電機(jī)故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 跳快開 可控硅 接反 故障現(xiàn)象:8#電機(jī)開車后就跳快開。

      故障排查:檢查快開的實(shí)際分合狀態(tài),已分。電機(jī)的峰值電流有1600A,正常時(shí)只有700~800A,查看電機(jī)的電樞和勵(lì)磁繞組的絕緣情況,均正常。然后在開車試之,依舊跳快開,將70裝置的參數(shù)α角的幅值減小,從108到70度,重新開車,電機(jī)可以轉(zhuǎn)起來,但是電流峰值還是很大,并且轉(zhuǎn)了不久裝置報(bào)了F042(編碼器故障),更換了一只新的編碼器后,試車。依然報(bào)F042跳快開和高壓。進(jìn)一步更改裝置參數(shù),將原來的編碼器測(cè)速,改成用EMF測(cè)速(不用編碼器作為速度檢測(cè)),電機(jī)可以轉(zhuǎn)起來,只是電流還是比較大,用示波器檢測(cè)裝置12,13端子的電流情況,發(fā)現(xiàn)少了兩個(gè)波頭,然后用鉗型表檢查具體不導(dǎo)通的可控硅,檢查它的脈沖觸發(fā)回路,脈沖盒的輸入端有信號(hào),它的電源也正常,停車將高壓分閘后,檢查脈沖盒的輸出,用裝置的模擬脈沖檢測(cè)輸出端的脈沖也正常,并檢查快速熔斷器的好壞,均正常。開車進(jìn)一步試,發(fā)現(xiàn)還是有大電流流過,懷疑可控硅已壞,拆下晶閘管更換認(rèn)為壞的可控硅后,再試之,問題依然存在,進(jìn)一步拆下可控硅后,發(fā)現(xiàn)它的方向有問題,陽極陰極裝反了,調(diào)換方向后,開車正常,將改動(dòng)過的參數(shù)重新改成原先的,電機(jī)轉(zhuǎn)速電流亦正常,確認(rèn)是可控硅裝反了導(dǎo)致這次故障,這次排故前后共用時(shí)2.5小時(shí)。

      總結(jié):這只可控硅是停產(chǎn)時(shí)更換的,更換時(shí)沒有注意,而導(dǎo)致了開車后的問題。一只可控硅接反了,由于裝置給出的脈沖是依次兩個(gè)觸發(fā)的,所以就造成了這只可控硅無法導(dǎo)通,假如它是1號(hào)可控硅,將會(huì)造成1、2,6、1觸發(fā)時(shí)不能形成回路,故用示波器看缺兩個(gè)波頭,類似于缺相,從而使出現(xiàn)大的電流。在電機(jī)無法開車時(shí)應(yīng)該先想辦法使電機(jī)轉(zhuǎn)起來,例如減小觸發(fā)角度,不用編碼器用EMF,這樣可以看很多相關(guān)的參數(shù),查看故障的更多現(xiàn)象,便于找到故障根源。但是為什么在這次故障會(huì)出現(xiàn)報(bào)F042,原因還不明確。2.線材二廠B線曲臂剪故障

      關(guān)鍵詞:線材二廠 快熔燒 脈沖分配板 接觸不良

      故障現(xiàn)象:B線曲臂剪直流調(diào)速裝置報(bào)F042故障,后直流調(diào)速裝置又報(bào)F004故障。

      故障排查:B線曲臂剪直流調(diào)速裝置報(bào)F042故障(測(cè)速碼盤故障),經(jīng)檢查碼盤,發(fā)現(xiàn)少了兩個(gè)脈沖,當(dāng)時(shí)判斷,是脈沖丟失或者脈沖損壞,復(fù)位后繼續(xù)運(yùn)行,待停機(jī)后解決。后直流調(diào)速裝置又報(bào)F004故障,經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)快熔燒壞,更換快熔。停車徹底檢修,切斷電源進(jìn)行模擬試驗(yàn),最后發(fā)現(xiàn)是脈沖分配板的接插件接觸不好,重新插緊后試車,脈沖正常,故障排除。

      總結(jié):脈沖分配板的接插件接觸不好,可能是因?yàn)檎駝?dòng)引起的松動(dòng),所以在以后的故障排查中首先檢查是否有接觸不好的現(xiàn)象。3.線材一廠8#預(yù)精軋故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 跳快開 7002板損壞

      故障現(xiàn)象:2006年10月24日,8#予精軋電機(jī)跳快開,不能用編碼器反饋,用Emf反饋時(shí)也有跳快開現(xiàn)象,電壓反饋值不穩(wěn)定。

      故障排查:檢查可控硅是否有擊穿,并進(jìn)行了更換,檢查了可控硅的脈沖觸發(fā)是否正常,更換了7002板。7002板更換后(可能板壞了,可能在焊接過程中出現(xiàn)了問題)用Emf反饋而將編碼器脫開仍有問題,將6#的7002板用在8#上后,8#正常開車,6#用一套新的7002板換上,故障排除。

      總結(jié):處理故障不能慌,多分析,多思考,不能盲目,備品備件齊全,質(zhì)量必須要保證。針對(duì)這次誤時(shí),自動(dòng)化處召開了故障分析會(huì)。4.線材一廠2#電動(dòng)機(jī)故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 電機(jī)電流大 參數(shù) 電流表分流器不匹配

      故障現(xiàn)象:2007年6月14日9:05分,線材一廠2#電動(dòng)機(jī)電流大,電機(jī)發(fā)熱嚴(yán)重。A線誤時(shí)320分鐘,B線誤時(shí)436分鐘。

      故障排查:在更換2#電機(jī)后,參數(shù)化過程中,受柜上電流表的誤導(dǎo),勵(lì)磁電流僅有額定電流的一半,磁通也僅有額定值的一半。在解決問題的過程中未能順利解決問題。后發(fā)現(xiàn)電流表與分流器不匹配,給出額定勵(lì)磁后解決問題。總結(jié):1.柜門勵(lì)磁電流表與分流器不匹配,顯示值大一倍,誤導(dǎo)了故障處理過程,說明平時(shí)管理與工作交接方面存在不足。

      2.當(dāng)時(shí)已分析出勵(lì)磁問題,但無直流電流測(cè)量?jī)x表,致使延長(zhǎng)了故障時(shí)間,建議今后配備交直流卡表。

      3.遇到類似檢修項(xiàng)目時(shí),要把工作做細(xì),做好充分的準(zhǔn)備工作,避免檢修超時(shí)。

      5.線材一廠中軋5#電機(jī)傳動(dòng)故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 電機(jī)速度下降 負(fù)載轉(zhuǎn)矩大

      故障現(xiàn)象:2007年9月2日20:55分,線材一廠中軋5#電機(jī)速度明顯下降,導(dǎo)致中軋5#、4#軋機(jī)間堆鋼。誤時(shí)25分鐘。

      故障排查:當(dāng)時(shí)5#電機(jī)電流偏高達(dá)2200A,導(dǎo)致電流達(dá)限幅,速度只能下降。要求班長(zhǎng)注意鋼溫,調(diào)整工適當(dāng)調(diào)整軋機(jī)。檢查了傳動(dòng)柜限幅P171為90,故將限幅值放大到100,放大后電流大一些,也不至于降速??偨Y(jié):此故障屬負(fù)載轉(zhuǎn)矩過大,電流達(dá)限幅值,傳動(dòng)系統(tǒng)輸出轉(zhuǎn)矩不能滿足負(fù)載轉(zhuǎn)矩而迫使轉(zhuǎn)差率上升速度降增大。1.協(xié)調(diào)工藝操作人員,降低負(fù)載;2.適當(dāng)增加電流限幅值至120%,但要注意電機(jī)溫度不得過高。6.線材三廠A線13#機(jī)架傳動(dòng)裝置故障

      關(guān)鍵詞:線材三廠 傳動(dòng)裝置報(bào)故障 F030 大尾巴

      故障現(xiàn)象:2007年11月25日22:00分,線材三廠A線13#機(jī)架傳動(dòng)裝置報(bào)F030,導(dǎo)致冒料,誤時(shí)10分鐘。

      故障排查:查F030為換向故障或產(chǎn)生過電流,其故障顯示值為:電流峰值曲線向上拐。復(fù)位后正常過鋼。從歷史趨勢(shì)看,報(bào)故障時(shí)正處于一根紅坯的尾部,懷疑為紅坯大尾巴,產(chǎn)生過流所致。

      總結(jié):就實(shí)際電流歷史趨勢(shì)曲線看電流并不大,也不排除WinCC中500ms掃描周期沒有采集到尖峰電流,但換向故障的可能性不能忽視,一方面檢查觸發(fā)脈沖板,一方面注意再觀察,并考慮能否從參數(shù)上改進(jìn)。7.線材三廠接地檢測(cè)器故障

      關(guān)鍵詞:線材三廠 電機(jī)振動(dòng) 接地檢測(cè)器 管腳未焊接

      故障現(xiàn)象:2008年3月25日,設(shè)備除塵檢修后,開車時(shí)A線12#電機(jī)內(nèi)部出現(xiàn)異常振動(dòng),聯(lián)系動(dòng)力處檢查電動(dòng)機(jī),并對(duì)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行更換,再次啟動(dòng)時(shí)電機(jī)振動(dòng)有所好轉(zhuǎn),但空載電流仍然維持在170A左右(正常時(shí)為20A)。無誤時(shí)。故障排查:對(duì)控制柜進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)電樞電壓反饋無顯示,6RA70裝置輸出電壓不穩(wěn)定。再進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)接地檢測(cè)器有一管腳未焊,隨后進(jìn)行補(bǔ)焊后再次運(yùn)行正常。

      總結(jié):利用檢修時(shí)間對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所有接地檢測(cè)器進(jìn)行檢查,確保生產(chǎn)正常,防止類似情況再次發(fā)生。

      8.線材一廠7#傳動(dòng)柜故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 快熔斷 可控硅擊穿

      故障現(xiàn)象:2008年4月25日10:40,A線320連接軸坪,打燈檢修,最后一支料時(shí),7#傳動(dòng)柜報(bào)快熔斷,跳高壓而停車,誤時(shí)25分鐘。

      故障排查:報(bào)快熔斷跳高壓原因:1.快熔質(zhì)量問題而爆快熔,快熔爆后,高壓聯(lián)鎖跳;2.晶閘管未穿,相間短路爆快熔,檢測(cè)晶閘管阻值良好。懷疑原因:更換快熔后試車、跳高壓,進(jìn)一步檢測(cè)可控硅阻值,發(fā)現(xiàn)一只可控硅阻值為零、擊穿,隨之即更換;快熔晶閘管組件更換后正常開車。

      總結(jié):對(duì)于使用時(shí)間較長(zhǎng)的晶閘管,在停產(chǎn)檢修時(shí),測(cè)量其阻值,阻值偏低的要及時(shí)更換。

      9.線材二廠K15整流柜故障 關(guān)鍵詞:線材二廠 整流柜 電流不平衡 脈沖盒

      故障現(xiàn)象:2008年6月13日13:00,巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)K15直流電機(jī)整流柜有異響,無誤時(shí)。

      故障排查:經(jīng)分析和檢查,懷疑整流柜電流不平衡,用示波器檢查觸發(fā)脈沖不正常,用鉗形表檢查晶閘管工作電流,有一組晶閘管無工作電流,把脈沖盒拆開檢查發(fā)現(xiàn)內(nèi)部元件損壞,更換脈沖盒后試車異響消失。

      總結(jié):在條線正常運(yùn)行時(shí),自動(dòng)化條線人員應(yīng)對(duì)控制柜、PLC柜定期檢查,發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)由電工用鉗形表、示波器對(duì)柜內(nèi)電壓、電流進(jìn)行測(cè)量,分析故障原因,利用檢修時(shí)間解決問題。

      10.線材一廠B線精軋機(jī)勵(lì)磁電流上升故障 關(guān)鍵詞:線材一廠 精軋機(jī) 勵(lì)磁電流

      故障現(xiàn)象:2008年11月17日-18日,B線精軋機(jī)的勵(lì)磁在正常生產(chǎn)時(shí)上升情況跳空氣開關(guān)。影響電機(jī)正常運(yùn)行??紤]成本,停A線誤時(shí)107+210+416分鐘。故障排查:11.17下午16:04精軋機(jī)停車后,控制電源空開跳一次,16:10開車,沒有進(jìn)行處理,晚上17:04精軋機(jī)控制電源總空開又跳一次,后更換空氣開關(guān),更換后,觀察電流情況,發(fā)現(xiàn)在勵(lì)磁電流不穩(wěn)定并且有上升情況,當(dāng)電流達(dá)100A時(shí),要求停車,停車后檢查了電機(jī)勵(lì)磁回路電阻,絕緣無問題,后開車發(fā)現(xiàn)裝置內(nèi)的RO34的觸發(fā)角給定變化很大,而且閉環(huán)控制的勵(lì)磁電流有問題,R035達(dá)135,R036只有99,所以針對(duì)目前精軋機(jī)運(yùn)行在基速以下,所將勵(lì)磁的觸發(fā)角直接改固定給定,無閉環(huán)控制,通過P404直接給電機(jī)額定勵(lì)磁,更改后發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁比較穩(wěn)定,電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定正常過鋼至凌晨0:05時(shí)控制電源又跳一次,檢查發(fā)現(xiàn)二極管組件內(nèi)一只管已經(jīng)損壞,更換新的二極管后,更換了CUD1板,同樣是用勵(lì)磁固定給定,開車后運(yùn)行至上午8點(diǎn)勵(lì)磁一直正常,到了8點(diǎn)發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁又增大了,大概10分鐘左右勵(lì)磁上升到100A上下,停車檢查,更換了勵(lì)磁板后同樣還是有此故障發(fā)生。后來更換了裝置由于其他的原因?qū)е卵b置無法正常開車,在11.18晚上19:35裝置仍然用原來的,CUD1板也換成原來的,將B1裝置的參數(shù)初始化后重新上傳參數(shù)后,將B2、B3的37號(hào)啟動(dòng)線脫開,勵(lì)磁使用閉環(huán)控制,單獨(dú)試B1可以正常開車,通過觀察B2、B3的給定發(fā)現(xiàn)沒有問題后,三臺(tái)電機(jī)同時(shí)開車,正常。但觀察R034發(fā)現(xiàn)變化仍然比較大,所以將勵(lì)磁的比例系數(shù)由原來的27.17改成5,觀察R034比較穩(wěn)定,車間于11.18晚上23:40正常生產(chǎn),生產(chǎn)至現(xiàn)在未發(fā)現(xiàn)問題。

      總結(jié):1.發(fā)生了類似事故一定要分析不能盲目的更換元器件,同時(shí)更換了元件后一定要將相關(guān)的參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)比較,這樣有利于不重復(fù)的檢查,重復(fù)的更換節(jié)約時(shí)間2.購置一套完全可以備用的裝置3.對(duì)這個(gè)事故進(jìn)行在分析,使大家從中可以學(xué)習(xí)到更多裝置的理論和實(shí)際的排故手段和技巧。11.線材三廠3#飛剪及10#軋機(jī)故障

      關(guān)鍵詞:線材三廠 斷路器故障 二極管擊穿 勵(lì)磁故障

      故障現(xiàn)象:2009年7月31日,車間停產(chǎn)檢修完畢,啟動(dòng)軋機(jī)時(shí),B線3#飛剪及粗軋10#軋機(jī)無法啟動(dòng),并報(bào)勵(lì)磁故障。無誤時(shí)。

      故障排查:在檢查勵(lì)磁過程中,發(fā)現(xiàn)B線3#飛剪斷路器故障,更換斷路器后正常。10#軋機(jī)將二極管拆下測(cè)量,二極管出現(xiàn)故障,更換二極管后正常??偨Y(jié):每次停產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),存在隱患的設(shè)備容易出現(xiàn)故障,建議分廠在長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)后恢復(fù)正常時(shí),提前做好生產(chǎn)準(zhǔn)備,防止突發(fā)故障,影響生產(chǎn)。12.線材二廠LCI傳動(dòng)系統(tǒng)故障 關(guān)鍵詞:線材二廠 LCI 編碼器

      故障現(xiàn)象:2007年6月20日14:00,和2007年6月21日14:00,線材二廠等料停車后,A線精軋LCI柜開不出車,報(bào)故障,電流較大,勵(lì)磁電壓不穩(wěn),無法生產(chǎn),共誤時(shí)1440分鐘。

      故障排查:檢查電機(jī)電樞、勵(lì)磁良好,檢查可控硅阻值,光纖連接部件、電源互感器接線,并更換編碼器,后北京西門子工程師幫助處理更換了編碼器,于2007年6月11日13:00恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

      總結(jié):該傳動(dòng)系統(tǒng)經(jīng)北京西門子專家診斷后認(rèn)為已正常,但西門子專家走后又發(fā)現(xiàn)幾次啟動(dòng)跳閘現(xiàn)象,正在與西門子專家溝通,繼續(xù)查找故障原因,暫時(shí)西門子專家也沒有空改,只是在分析過程中,并要求注意觀察。繼續(xù)督促對(duì)方來人到現(xiàn)場(chǎng)解決。

      14.線材二廠LCI傳動(dòng)系統(tǒng)故障

      關(guān)鍵詞:線材二廠 LCI 風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間

      故障現(xiàn)象:2009年8月26日-27日,B線精軋機(jī)報(bào)故障100和108,無法復(fù)位啟動(dòng)。誤時(shí)

      700分鐘。

      故障排查:查看中文資料這兩個(gè)故障代碼是系統(tǒng)1和2的風(fēng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)間>最大值,根據(jù)這個(gè)把所有的線路查了一遍,沒有發(fā)現(xiàn)問題。查看原版英文資料,是系統(tǒng)1和2的風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間>最大值,通過電腦監(jiān)控并修改參數(shù)P409(風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間置0)后,故障復(fù)位,B線精軋機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行正常。

      總結(jié):1.在參照中文版資料時(shí)需對(duì)照英文版,以防止翻譯錯(cuò)誤誤導(dǎo)排故思路;2.將A線精軋機(jī)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間清零(已運(yùn)行29931小時(shí));3.要求裝有西門子LCI控制系統(tǒng)的分廠對(duì)精軋機(jī)通訊進(jìn)行培訓(xùn);4.要求裝有西門子LCI控制系統(tǒng)的分廠對(duì)精軋機(jī)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間進(jìn)行確認(rèn),以避免不必要的誤時(shí)發(fā)生。去年線材一廠A線精軋機(jī)還有一次典型故障,先是A線無法開車,后是停車電樞不可逆。

      二、PLC、通訊類

      1.線材二廠B線精軋機(jī)組故障

      關(guān)鍵詞:線材二廠 通訊板故障 主從站失去聯(lián)系

      故障現(xiàn)象:2006年4月6號(hào)8:30分PLC400報(bào)通訊故障而停機(jī),S7監(jiān)控裝置站點(diǎn),發(fā)現(xiàn)通訊地址沒有連接上,好幾個(gè)從站與主PLC失去聯(lián)系報(bào)故障。故障排查:首先好幾個(gè)從站同時(shí)報(bào)故障實(shí)在不可思議,不可能那么多從站都存在問題,后來從DP網(wǎng)開始檢查故障原因。經(jīng)過檢查所有的DP接線頭和網(wǎng)線,發(fā)現(xiàn)B線精軋機(jī)的通訊時(shí)有時(shí)無,初步判斷可能是接觸不良,通過這種現(xiàn)象判斷B線精軋機(jī)中壓調(diào)速控制柜通訊板存在問題,后更換通訊板,故障排除。

      總結(jié):DP接頭出現(xiàn)問題、接觸不良現(xiàn)象比較常見,雖然裝置接插方便便于檢修,但是又很多情況下因?yàn)檎駝?dòng)或者其他原因造成接觸不良現(xiàn)象,最終影響生產(chǎn),也給維護(hù)人員也帶來諸多不便。2.線材一廠PLC網(wǎng)絡(luò)電纜

      關(guān)鍵詞:線材一廠 DP電纜開路 PLC網(wǎng)絡(luò)故障

      故障現(xiàn)象:2006年9月7日凌晨3:00左右整個(gè)PLC網(wǎng)絡(luò)不通,報(bào)網(wǎng)絡(luò)故障。故障排查:后檢查發(fā)現(xiàn)DP電纜的最后一段電纜開路,更換一段新電纜后正常。造成誤時(shí)2小時(shí)。

      總結(jié):更換網(wǎng)絡(luò)電纜,將這一遠(yuǎn)程站的IM153模塊移位至主控臺(tái),以防類似情況發(fā)生。

      3.線材一廠網(wǎng)絡(luò)故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 通訊中斷

      故障現(xiàn)象:2007年6月1日16:28分,線材一廠以太網(wǎng)通訊中斷,上位機(jī)與PLC無法通訊,造成A線誤時(shí)128分鐘,B線誤時(shí)92分鐘。

      故障排查:更換CP443模塊和交換機(jī)后,程序的數(shù)據(jù)狀態(tài)不正確,重新下傳程序后恢復(fù)正常生產(chǎn)。

      總結(jié):從當(dāng)時(shí)處理過程情況分析,CP443通訊模塊損壞的可能性不大,可能的原因有:1.交換機(jī)有故障;2.以太網(wǎng)線連接不良或有干擾;3.新做的Intouch程序可能有內(nèi)部故障,影響通訊。措施:重新檢查、更換網(wǎng)線,必要時(shí)采取屏蔽措施。檢查Intouch程序連接及程序。4.線材二廠DP網(wǎng)絡(luò)故障

      關(guān)鍵詞:線材二廠 報(bào)急停 485中繼器

      故障現(xiàn)象:2008年2月19日13:30分,軋鋼三廠預(yù)精軋報(bào)急停,自動(dòng)停車,A線誤時(shí)265分鐘,B線誤時(shí)249分鐘。

      故障排查:正常過鋼一段時(shí)間后,預(yù)精軋突然停車,畫面上的啟動(dòng)、就地、遠(yuǎn)程開關(guān)拉下,懷疑是接地不好,在主控臺(tái)加接地線一根,加RS485中繼器一只后正常。

      總結(jié):故障發(fā)生后,測(cè)原接地電阻為0.33Ω,新的接地電阻為0.13Ω,均在正常范圍內(nèi)。針對(duì)DB1 DBX0.5、DB1 DBX0.7加中間輸出作監(jiān)控,記憶此信號(hào)是否再來。平時(shí)加強(qiáng)技能學(xué)習(xí),針對(duì)出現(xiàn)問題,采取有效措施,盡可能減少誤時(shí)。5.線材二廠精軋機(jī)突然停車

      關(guān)鍵詞:線材二廠 本地 通訊中斷

      故障現(xiàn)象:2008年3月4日23:09分,線材二廠精軋機(jī)突然切換為本地控制,停車,雙線誤時(shí)17分鐘。

      故障排查:應(yīng)該是4#遠(yuǎn)程站與PLC的通訊中斷所產(chǎn)生的問題,將冷條處理好以后恢復(fù)正常生產(chǎn)。

      總結(jié):經(jīng)查遠(yuǎn)程站接地電阻為0.15Ω,接地良好,經(jīng)修改DP2通訊速率由原來的1.5M/s,改為187.5KB/s,現(xiàn)正常。6.線材三廠2#控制柜CPU224故障 關(guān)鍵詞:線材三廠 CPU224 通訊故障

      故障現(xiàn)象:2008年6月1日15:53,主軋線2#電機(jī)溫度高報(bào)警,冷卻風(fēng)機(jī)。功率柜風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn),控制柜內(nèi)CPU224報(bào)SF故障,無誤時(shí)。

      故障排查:控制柜內(nèi)CPU224報(bào)SF故障,無輸入、輸出,導(dǎo)致冷卻風(fēng)機(jī)、功率柜風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)。CPU224與6RA70裝置通訊,6RA70裝置與CPU400通訊導(dǎo)致CPU400不能正常判斷200plc的運(yùn)行狀態(tài)。分?jǐn)?00plc的控制電源,重啟后SF故障消除,風(fēng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6月2日利用檢修時(shí)間再次分?jǐn)?00plc控制電源,更換DP頭,200plc再次報(bào)SF故障后確認(rèn)為CPU224本身故障,更換CPU后正常運(yùn)轉(zhuǎn)。總結(jié):1.建議增加200PLC與6RA70裝置通訊故障報(bào)警;2.跟班電工一旦發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備有運(yùn)行不正常的現(xiàn)象,要立即去現(xiàn)場(chǎng)對(duì)有可能出現(xiàn)故障的設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)的檢查。

      7.線材三廠燒爐400PLC故障 關(guān)鍵詞:線材三廠 400PLC 報(bào)故障

      故障現(xiàn)象:2008年6月26日,400PLC報(bào)故障,顯示為“STOP”狀態(tài),誤時(shí)228分鐘。

      故障排查:在下傳程序過程中操作不當(dāng)導(dǎo)致400PLC保護(hù)報(bào)故障。把400PLC從“RUN”狀態(tài)切換到“MERS”狀態(tài)再切換到“RUN”狀態(tài)后報(bào)警解除,400PLC可正常工作??偨Y(jié):1.不應(yīng)在線修改程序,對(duì)要改的程序應(yīng)試驗(yàn)后再下傳監(jiān)控;2.在對(duì)自動(dòng)化設(shè)備及程序進(jìn)行修改時(shí)要做到手續(xù)齊全;3.自動(dòng)化設(shè)備及系統(tǒng)出現(xiàn)故障后要有相應(yīng)得應(yīng)急預(yù)案。建議分廠在事故發(fā)生后,處理時(shí)要有相應(yīng)的專職人員,防止由于領(lǐng)導(dǎo)過多造成的雜亂局面,另外操作人員進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)備操作訓(xùn)練。8.線材三廠2#打包機(jī)故障

      關(guān)鍵詞:線材三廠 通訊故障 IM153 故障現(xiàn)象:2008年8月19日,在正常打包時(shí),突然不能自動(dòng)打包,信號(hào)有部分不能反饋過來。無誤時(shí)。

      故障排查:故障發(fā)生之后,查看現(xiàn)場(chǎng)接近開關(guān)等信號(hào)正常,但電腦上位機(jī)上反映信號(hào)無,查網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)主CPU報(bào)通訊故障。查到PP2-TB1箱內(nèi)IM153壞,更換后正常。

      總結(jié):對(duì)現(xiàn)場(chǎng)控制箱進(jìn)行除塵,防止氧化鐵推積過多造成模塊損壞,對(duì)更換下來的模塊進(jìn)行試驗(yàn),排查故障。9.線材二廠遠(yuǎn)程站電源模塊故障 關(guān)鍵詞:線材二廠 遠(yuǎn)程站 電源模塊

      故障現(xiàn)象:2009年4月6日,A、B線曲臂剪同時(shí)切廢,電腦上報(bào)3#遠(yuǎn)程站故障,待1秒鐘之后,故障恢復(fù)。誤時(shí)28+16分鐘。

      故障排查:從電腦CPU故障診斷,可以發(fā)現(xiàn)3#遠(yuǎn)程站出現(xiàn)中斷現(xiàn)象,后更換電源模塊,并重新接地。

      總結(jié):平時(shí)對(duì)各個(gè)遠(yuǎn)程站的電源模塊、接地情況多檢查。10.線材二廠爐灶CPU故障

      關(guān)鍵詞:線材二廠 CPU SF故障

      故障現(xiàn)象:2009年7月7日,爐灶CPU報(bào)SF故障。誤時(shí)29分鐘。

      故障排查:先將CPU進(jìn)行復(fù)位,再檢查供電電源,發(fā)現(xiàn)一電源沒有輸出,于是將其更換,畫面上仍無噴火,快切閥也顯示在關(guān)的位置。到現(xiàn)場(chǎng)將快切閥轉(zhuǎn)到開到位的位置,故障排除。

      總結(jié):建議分廠對(duì)此電源的輸出增加一中繼,便于電源掉電后快速查找,并做好日常的點(diǎn)檢工作。

      三、線路問題

      1.線材一廠爐灶控制柜故障 關(guān)鍵詞:線材一廠 線路對(duì)地

      故障現(xiàn)象:2006年7月26日13:00左右,爐灶的電控柜內(nèi)有焦糊味,有幾根發(fā)燙,其中一只熔芯燒壞,電腦上的許多接近開關(guān)信號(hào)均有問題,幾臺(tái)電磁閥也打不開。故障排查:線路分開檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有幾根線對(duì)地,隨后緊急處理拉了兩根備用線到電磁閥,由于時(shí)間來不及,接近開關(guān)的信號(hào)線沒有拉,在程序上做了部分改動(dòng)后爐灶可正常工作。由于爐灶加熱段一只電磁閥壞導(dǎo)致這一段加熱不上去,而造成誤時(shí),誤時(shí)87分鐘。

      總結(jié):檢查發(fā)現(xiàn)位于出爐口處的電纜有很多已經(jīng)燒壞,所以這段線有時(shí)間將重新放置,現(xiàn)拉了四根備用電纜以防有線對(duì)地。2.線材一廠6#電機(jī)傳動(dòng)柜故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 連接螺絲松動(dòng) 一項(xiàng)進(jìn)線 溫度高

      故障現(xiàn)象:2007年2月11日6:20分,6#傳動(dòng)柜其中一相進(jìn)線溫度偏高。誤時(shí)11分鐘。

      故障排查:故障發(fā)生后,查看了6#傳動(dòng)柜的三相電流平衡情況,又檢查了連接部件發(fā)現(xiàn)一連接螺絲有松動(dòng)現(xiàn)象,重新緊固后正常。

      總結(jié):定期的緊固連接件,防止因振動(dòng)引起的連接件松動(dòng)而影響正常生產(chǎn)。3.線材二廠B線側(cè)活套故障

      關(guān)鍵詞:線材二廠 側(cè)活套 不落套 中繼虛接

      故障現(xiàn)象:2007年4月5日,線材二廠B線側(cè)活套故障,導(dǎo)致冒料5次。總誤時(shí)97分鐘。

      故障排查:剛開始發(fā)生側(cè)活套冒料時(shí),沒有發(fā)現(xiàn)不落套現(xiàn)象,手動(dòng)起套也正常,第一次至第三次冒料時(shí),現(xiàn)場(chǎng)沒有發(fā)現(xiàn)不正?,F(xiàn)象。第四次冒料才發(fā)現(xiàn)活套不落套,當(dāng)即更換電磁閥,但故障仍未排除,手動(dòng)測(cè)試也正常。第五次冒料才發(fā)現(xiàn),控制電磁閥的電源中繼有故障,中繼內(nèi)部連接線有虛焊,接觸不良。更換后正常??偨Y(jié):雖然懷疑側(cè)活套不落套和坯料在過橋中撞擊才會(huì)造成冒料,但在前三次冒料時(shí)檢查活套都正常,此類故障屬于軟性故障,隱蔽性強(qiáng),要吸取教訓(xùn),平時(shí)應(yīng)注意檢查。

      4.線材三廠B線3#剪故障

      關(guān)鍵詞:線材三廠 風(fēng)機(jī)跳閘 電流不平衡 接線松動(dòng)

      故障現(xiàn)象:2007年7月22日6;13分,線材三廠B線3#飛剪切頭后,料未進(jìn)入精軋機(jī),造成冒料,誤時(shí)20分鐘。

      故障排查:檢查發(fā)現(xiàn)B線3#剪風(fēng)機(jī)電源開關(guān)跳閘,對(duì)電機(jī)風(fēng)機(jī)、功率柜風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。合閘后恢復(fù)正常生產(chǎn)。8:30分左后,利用停車換品種時(shí)間,再次對(duì)電機(jī)風(fēng)機(jī)等進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有一相電流比其余兩相大3A左右,檢查線路發(fā)現(xiàn)接線盒內(nèi)線路松動(dòng),緊固后恢復(fù)正常。

      總結(jié):屬于電機(jī)風(fēng)機(jī)電流不平衡過熱跳閘,應(yīng)由計(jì)劃的對(duì)電機(jī)絕緣、接線進(jìn)行定期檢查、緊固。5.線材三廠B線集卷故障

      關(guān)鍵詞:線材三廠 指示燈閃爍 對(duì)地

      故障現(xiàn)象:2007年7月23日16:20分,線材三廠B線集卷操作臺(tái)及PLC I/O指示燈閃爍,所有設(shè)備無法工作。誤時(shí)20分鐘。

      故障排查:檢查發(fā)現(xiàn)線路24V對(duì)地短路,造成系統(tǒng)無法正常工作?,F(xiàn)場(chǎng)檢查未能發(fā)現(xiàn)明顯故障點(diǎn),控制柜內(nèi)對(duì)短路的24V電源線路逐個(gè)排查,最終確認(rèn)故障點(diǎn)在小車擋料臂上,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)鍍鋅管內(nèi)線路破損,處理后恢復(fù)正常生產(chǎn)??偨Y(jié):1.此故障為所有電磁閥電源故障,雖有動(dòng)作輸出,但實(shí)際動(dòng)作無法執(zhí)行而在操作臺(tái)上指示燈閃爍;2.現(xiàn)場(chǎng)電纜及接線存在絕緣不良,直流24V存在短路或接地現(xiàn)象,應(yīng)全面的對(duì)現(xiàn)場(chǎng)線路進(jìn)行整改。6.線材三廠A線集卷小車故障

      關(guān)鍵詞:線材三廠 集卷小車 到位信號(hào)無 信號(hào)擋板松脫

      故障現(xiàn)象:2007年9月20日6:56分,線材三廠A線集卷小車7個(gè)到位信號(hào)全無,小車的傳動(dòng)輪與固定輪脫離,芯棒不能旋轉(zhuǎn)。

      故障排查:經(jīng)檢查,A線集卷小車到位信號(hào)擋板因長(zhǎng)期使用或安裝時(shí)焊接不牢固導(dǎo)致松脫,使到位信號(hào)全無。焊接好擋板后故障解決??偨Y(jié):1.切實(shí)按時(shí)點(diǎn)檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題;2.提高工作質(zhì)量。7.線材三廠B線精軋機(jī)不能合閘 開始 關(guān)鍵詞:線材三廠 不能合閘 反饋點(diǎn)未到位

      故障現(xiàn)象:2007年12月11日0:52分,線材三廠B線精軋機(jī)分閘后不能合閘,造成誤時(shí)15分鐘。

      故障排查:在正常生產(chǎn)途中檢修時(shí),B線精軋機(jī)被現(xiàn)場(chǎng)拍急停分閘后,再合閘合不上,查精軋機(jī)柜子無故障,各種開關(guān)已全部恢復(fù)到位。查程序無錯(cuò)誤,監(jiān)控發(fā)現(xiàn)DB16、DBX13.0閃爍,判斷是高壓反饋點(diǎn)沒到位,現(xiàn)場(chǎng)處理后,能合閘??偨Y(jié):及時(shí)更換輔助觸點(diǎn),并定期對(duì)連鎖點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試和檢查。8.線材三廠A線集卷小車故障

      關(guān)鍵詞:線材三廠 集卷小車 電纜破損 短路

      故障現(xiàn)象:2008年3月29日12:55,在正常生產(chǎn)時(shí),A線集卷小車拖鏈內(nèi)電纜外皮破損,造成電纜勵(lì)磁線斷路,誤時(shí)20分鐘。

      故障排查:通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的檢查,發(fā)現(xiàn)因小車往返動(dòng)作頻繁,電纜外皮老化、磨損,造成線路短路。臨時(shí)對(duì)磨損的電纜重新包扎,恢復(fù)生產(chǎn),計(jì)劃利用停產(chǎn)等料時(shí)間對(duì)電纜等進(jìn)行更換。

      總結(jié):對(duì)動(dòng)作頻繁的電氣設(shè)備平時(shí)應(yīng)多注意,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理;利用檢修時(shí)間,把易出現(xiàn)問題的設(shè)備進(jìn)行定期更換,以此故障為戒。9.線材一廠中軋3#傳動(dòng)柜故障

      關(guān)鍵詞:線材三廠 高壓柜跳電 航空插頭 虛接

      故障現(xiàn)象:2008年4月10日21:29,在正常軋制過程中跳高壓柜ME真空斷路器,誤時(shí)為81分鐘。

      故障排查:此裝置為停產(chǎn)檢修更換過,當(dāng)時(shí)懷疑是裝置問題,更換了裝置,但故障仍然存在。高壓科人員控制了真空斷路器開關(guān),放大了電流保護(hù)值,但還是跳高壓一次。專用鉗形表示波器檢測(cè)電流波形時(shí)發(fā)現(xiàn)有缺波頭的現(xiàn)象,但檢查為航空無插頭一根脈沖電纜虛接,振動(dòng)導(dǎo)致電流大時(shí)缺波頭而跳高壓,重新焊接后正常。

      總結(jié):停產(chǎn)檢修時(shí),有計(jì)劃的對(duì)接插件,插頭等經(jīng)常拔插的設(shè)備進(jìn)行檢查;建議對(duì)重要設(shè)備建立故障臺(tái)帳,并利用時(shí)間在車間內(nèi)展開學(xué)習(xí)、討論,提高條線人員解決問題的能力。10.線材三廠測(cè)徑儀故障

      關(guān)鍵詞:線材三廠 插頭斷 數(shù)據(jù)偏差大

      故障現(xiàn)象:2008年9月2日,測(cè)徑儀B2畫面數(shù)據(jù)偏差大,零度角無顯示。無誤時(shí)。

      故障排查:故障發(fā)生之后,查測(cè)徑儀B2內(nèi)激光檢測(cè)裝置,用校驗(yàn)工具檢測(cè)零度角(接受、發(fā)送裝置)數(shù)據(jù)不正常。偏差大,狀態(tài)只是燈顯示不正常。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)B2接受激光探頭一插頭斷了一根信號(hào)線,重新把線接好后,零角度顯示最大值。B2內(nèi)部所有接線端子緊固,對(duì)主控制室控制柜內(nèi)所有端子插件進(jìn)行緊固,發(fā)現(xiàn)一通訊線松,接觸不良,緊固后數(shù)據(jù)顯示正常。

      總結(jié):定期對(duì)端子插件進(jìn)行緊固;條線組織相關(guān)培訓(xùn),增強(qiáng)維護(hù)人員對(duì)測(cè)徑儀結(jié)構(gòu)、原理的熟悉程度,以提高排故的能力。11.線材三廠B線精軋機(jī)LCI控制柜 關(guān)鍵詞:線材三廠 LCI 可控硅擊穿

      故障現(xiàn)象:2008年10月13日,在正常生產(chǎn)時(shí),B線精軋機(jī)控制柜(LCI)報(bào)F598(勵(lì)磁進(jìn)線故障)6RA7085-6DS22-O-E飽F004故障。單線誤時(shí)170分鐘。故障排查:查勵(lì)磁電源進(jìn)線空氣斷路器跳閘,檢查電源線正常。用萬用表測(cè)量勵(lì)磁可控硅,發(fā)現(xiàn)一相擊穿。由于更換可控硅過程中。固定螺絲無法拆下,到儀表倉庫領(lǐng)備件,導(dǎo)致誤時(shí)時(shí)間較長(zhǎng)。更換可控硅后于5:17分正常過鋼。總結(jié):要求分廠對(duì)維護(hù)人員進(jìn)行LCI及裝置各部分的拆裝練習(xí),同時(shí)要求分廠有專人負(fù)責(zé)備品備件工作,杜絕以后發(fā)生同樣的錯(cuò)誤。12.線材一廠A線稀油站PLC 關(guān)鍵詞:線材一廠 稀油站 對(duì)地 故障現(xiàn)象:2008年10月16日,A線精軋機(jī)稀油站PLC無電源,所有輸入/輸出均無。誤時(shí)25分鐘。

      故障排查:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)直流電源、CPU312、SM322 X2模塊損壞,更換相應(yīng)模塊,通電正常。

      總結(jié):確定哪里線路有對(duì)地情況,重新打接地樁,做好PLC接地。13.線材一廠A線精軋機(jī)稀油站故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 稀油站 轉(zhuǎn)換開關(guān)緊固

      故障現(xiàn)象:2008年12月30日,A線精軋機(jī)稀油站報(bào)故障。誤時(shí)11分鐘。故障排查:查看程序發(fā)現(xiàn)選1#油箱點(diǎn)消失,對(duì)轉(zhuǎn)換開關(guān)進(jìn)行緊固,冷條處理后,開車正常。

      總結(jié):分廠自動(dòng)化條線負(fù)責(zé)人與稀油站負(fù)責(zé)人聯(lián)系,長(zhǎng)時(shí)間停車后,加熱器提前開,開車前關(guān)閉,以免接觸器動(dòng)作振動(dòng)太大。停產(chǎn)時(shí),對(duì)相關(guān)線路進(jìn)行緊固。14.線材一廠切頭剪故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 切頭剪 24V電源 線斷

      故障現(xiàn)象:2009年1月5日,4#切頭剪不切頭。手動(dòng)單切發(fā)現(xiàn)切頭剪動(dòng)作。但每次停止位置都不一樣。誤時(shí)15分鐘。

      故障排查:更換制動(dòng)電磁閥未排除故障,上位機(jī)中顯示4#切頭剪前熱檢信號(hào)正常,后查看程序,讓維修工試驗(yàn)停止位接近開關(guān),監(jiān)控不到信號(hào)。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)線路24V電源線斷,拆好后正常正常。

      總結(jié):請(qǐng)分廠自動(dòng)化負(fù)責(zé)人安排人員。在車間停車檢修時(shí),有計(jì)劃的對(duì)現(xiàn)場(chǎng)線路進(jìn)行檢查。必要時(shí)提前更換,避免因老化問題帶來的誤時(shí)。建議將故障處理作為每月培訓(xùn)內(nèi)容。以提高故障分析解決能力。15.線材二廠輥道開關(guān)故障

      關(guān)鍵詞:線材二廠 輥道開關(guān) 接頭振斷

      故障現(xiàn)象:2009年2月4日,B線10#輥道開關(guān)接線頭震斷造成電機(jī)不轉(zhuǎn)。誤時(shí)28分鐘。

      故障排查:因?yàn)榧砩险駝?dòng)較大,容易造成操作箱內(nèi)控制線疲勞折斷,重新接線后開車正常。

      總結(jié):建議分廠對(duì)振動(dòng)較大、且容易引起故障的地方的自動(dòng)化設(shè)備建立臺(tái)帳,定期對(duì)這些設(shè)備進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理,避免生產(chǎn)誤時(shí)。16.線材二廠精軋機(jī)拉繩開關(guān)故障

      關(guān)鍵詞:線材二廠 精軋機(jī) 拉繩開關(guān) 積水

      故障現(xiàn)象:2009年3月27日,A線精軋機(jī)拉繩開關(guān)故障報(bào)警,A線自動(dòng)切廢。誤時(shí)21分鐘。故障排查:A線精軋機(jī)拉繩開關(guān)故障報(bào)警后切廢后,拆開精軋機(jī)兩側(cè)拉繩開關(guān)盒蓋后,發(fā)現(xiàn)切頭剪側(cè)限位開關(guān)盒內(nèi)有積水,導(dǎo)致一相電源線腐蝕斷開,拆除一底角,螺絲排水并重新接線后故障排除??偨Y(jié):加強(qiáng)平時(shí)巡檢。17.線材一廠1#曲臂剪故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 曲臂剪 熱檢 線路 老化

      故障現(xiàn)象:2009年4月6日,1#曲臂剪不切頭,不切尾。誤時(shí)10分鐘。故障排查:上位機(jī)歷史趨勢(shì)發(fā)現(xiàn)熱檢信號(hào)一直有,導(dǎo)致1#曲臂剪不切頭、不切尾,后更換熱檢,故障還沒有排除,判斷是線路有問題,考慮到查線耗時(shí)間,所以放了一根臨時(shí)線,后正常,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)在線路一段沒有穿鐵管,電纜絕緣皮老化。

      總結(jié):目前已重新穿管拉線,接插件也重新更換。18.線材三廠精軋機(jī)故障

      關(guān)鍵詞:線材三廠 精軋機(jī) 震動(dòng) 短路

      故障現(xiàn)象:2009年6月23日,在過鋼時(shí),A線精軋機(jī)報(bào)581故障。誤時(shí)50+40+27分鐘。

      故障排查:停車后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所有聯(lián)鎖控制點(diǎn)的檢測(cè)元件進(jìn)行徹底檢查,后發(fā)現(xiàn)D2Z0-AIO軸瓦側(cè)位pt100的一根線松脫,導(dǎo)致在過鋼時(shí)由于震動(dòng)打與另一根線短接,致使模塊有壓降,產(chǎn)生報(bào)警。

      總結(jié):停產(chǎn)檢修時(shí),有計(jì)劃的對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)接線進(jìn)行緊固。對(duì)條線自動(dòng)化人員進(jìn)行LCI培訓(xùn),主要針對(duì)各故障號(hào)的含義及解決方法。19.線材二廠1#打包機(jī)畫面無法操作

      關(guān)鍵詞:線材二廠 打包機(jī)畫面 無法操作 線頭松動(dòng) 故障現(xiàn)象:2009年10月25日,1#打包機(jī)畫面無法操作。無誤時(shí)。

      故障排查:畫面上油泵無法啟動(dòng),操作方式無法切換(自動(dòng)、手動(dòng)、半自動(dòng)、停止等),只能處于手動(dòng)方式,無報(bào)警顯示。用電腦監(jiān)控發(fā)現(xiàn)OS5處于急停狀態(tài),即I22.2不通,后來在OS5箱里發(fā)現(xiàn)R5S504下端資線頭松動(dòng),重新按緊線頭,急停復(fù)位,打包機(jī)正常運(yùn)行。

      總結(jié):檢修時(shí)安排電工對(duì)打包機(jī)的控制線路進(jìn)行緊固,防止故障發(fā)生。20.線材四廠集卷小車調(diào)速裝置故障

      關(guān)鍵詞:線材試車 集卷小車 調(diào)速裝置 電纜破皮

      故障現(xiàn)象:2009年12月11日,正常生產(chǎn)時(shí),集卷小車直流調(diào)速裝置報(bào)F005(勵(lì)磁回路開路)。誤時(shí)29分鐘。

      故障排查:經(jīng)檢查,柜內(nèi)勵(lì)磁回路空開跳閘,將小車電機(jī)的勵(lì)磁電纜脫開,搖電機(jī)絕緣,絕緣良好,直流裝置勵(lì)磁輸出對(duì)地絕緣良好,測(cè)量運(yùn)行電流,交流側(cè)為2.6A,直流側(cè)為4.5A,電流正常,檢查勵(lì)磁電纜,發(fā)現(xiàn)有一根勵(lì)磁電纜內(nèi)部破皮,造成短時(shí)間短路,使空開跳閘,更換小車電機(jī)勵(lì)磁電纜后運(yùn)行正常??偨Y(jié):電纜故障,非自動(dòng)化誤時(shí)。

      四、人為失誤

      1.線材一廠夾送輥電磁閥故障 關(guān)鍵詞:線材一廠 電磁閥 不匹配

      故障現(xiàn)象:2006年12月4日17:50分左右,夾送輥在鋼剛進(jìn)入夾送輥時(shí),夾送輥夾上,導(dǎo)致冒料,造成誤時(shí)。

      故障排查:電工和維修配合更換電磁閥后,新的電磁閥的進(jìn)氣出氣與原先的不一樣,當(dāng)維修工接上氣后,電磁閥誤動(dòng)作將料卡在了夾送棍處。重新更換兩氣管后正常。

      總結(jié):更換設(shè)備必須了解設(shè)備是否會(huì)由于不能正常工作而影響生產(chǎn),所以一定要在無鋼時(shí)調(diào)試。

      2.線材一廠拋鋼機(jī)不能落套引起冒料 關(guān)鍵詞:線材一廠 程序修改錯(cuò)誤

      故障現(xiàn)象:2007年1月13日中軋的A線走預(yù)精軋B線時(shí),拋鋼不能落套而引起冒料。誤時(shí)10分鐘。

      故障排查:在查看PLC程序時(shí)發(fā)現(xiàn),400PLC程序中的一個(gè)或門用成了與門,導(dǎo)致不能正常落套,將與門改成或門后正常使用。

      總結(jié):程序的修改一定要多方認(rèn)證、確認(rèn),防止程序修改不到位而導(dǎo)致不必要的誤時(shí)。

      3.線材二廠A線各架軋機(jī)緊急停車

      關(guān)鍵詞:線材二廠 電機(jī)緊急停產(chǎn) 誤操作

      故障現(xiàn)象:2007年2月5日8:50分,當(dāng)B線全線開車時(shí),A線除精軋機(jī)所有電機(jī)緊急停機(jī),冷條處理完畢后開車一切正常。誤時(shí)40分鐘。

      故障排查:當(dāng)班長(zhǎng)通知B線全線開車,隨即A線除精軋機(jī)外所有電機(jī)緊急停車,但是并無任何報(bào)警。根據(jù)以上種種現(xiàn)象以及后來調(diào)查,當(dāng)B線開車時(shí),主控臺(tái)誤操作把操作模式從遠(yuǎn)程模式打到本地模式才導(dǎo)致此次事故的發(fā)生??偨Y(jié):加強(qiáng)操作人員的管理,避免此類事故的發(fā)生。4.線材一廠自動(dòng)打捆機(jī)故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 電磁閥 型號(hào)不同

      故障現(xiàn)象:2007年3月23日15:30分,線材一廠2#自動(dòng)打捆機(jī)的1#開合導(dǎo)衛(wèi)電磁閥壞,更換新的電磁閥后無法正常使用,后來只能通過程序的修改保證打捆。誤時(shí)10分鐘。

      故障排查:1#開合導(dǎo)衛(wèi)無法開和關(guān),更換新的電磁閥后出現(xiàn)了可以關(guān)閉、打開,但是在不得電的情況下它又自動(dòng)的打開,無法正常打捆,只能更改PLC程序,讓閉合一直得電至需要開時(shí)才復(fù)位,更改后正常。

      總結(jié):更換的電磁閥型號(hào)不對(duì),仔細(xì)確認(rèn)閥的型號(hào)與原閥一致,請(qǐng)與設(shè)備維修協(xié)調(diào),更換正確的閥。5.線材三廠PF線故障

      關(guān)鍵詞:線材三廠 PF線 C型鉤打架

      故障現(xiàn)象:2007年6月1日6:06分和6:25分鐘,線材三廠1#打包機(jī)直/彎道處C型鉤打架。共誤時(shí)18分鐘。

      故障排查:分析引起故障的是C型鉤在與前一個(gè)鉤子相接時(shí),不能被卡住而后退,使PF線多次獲得信號(hào)而發(fā)鉤,引起C型鉤打架。在處理過程中,電工將N1傳送站斷路器斷開后到打包機(jī)處撥急停按鈕,此時(shí)維修工將斷路器合上,引起故障更將嚴(yán)重。

      總結(jié):1.處理故障時(shí)注意與維修工等其它條線人員配合;2.在處理故障過程中,必須嚴(yán)格執(zhí)行操作制度。6.線材三廠A線精軋機(jī)油壓故障

      關(guān)鍵詞:線材三廠 油壓報(bào)警 油壓閥門未全開

      故障現(xiàn)象:2007年8月19日21:55分,線材三廠系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)報(bào)油壓故障,造成連鎖動(dòng)作,系統(tǒng)自動(dòng)保護(hù)停車冒料,誤時(shí)19分鐘。

      故障排查:檢查發(fā)現(xiàn)油壓信號(hào)不穩(wěn)定,白班在檢修更換損壞的油壓表后,油壓閥門沒有全開,造成表內(nèi)實(shí)際壓力小于系統(tǒng)油壓,造成誤動(dòng)作。開大油壓表前閥門后,恢復(fù)正常。

      總結(jié):工作中加強(qiáng)工作責(zé)任心,保證工作質(zhì)量,保證正常巡檢。并對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行考核。

      7.線材一廠吐絲機(jī)處冒料

      關(guān)鍵詞:線材一廠 吐絲機(jī) 轉(zhuǎn)速為零

      故障現(xiàn)象:2007年8月24日4:20分,線材一廠在停車開車后過第一根料時(shí)吐絲機(jī)處冒料,誤時(shí)25分鐘。

      故障排查:查閱歷史趨勢(shì)可清楚看到,從4:00停車檢修到4:45分吐絲機(jī)轉(zhuǎn)速一直為零,完全屬于主控臺(tái)操作不注意所致,開車時(shí)吐絲機(jī)因堵轉(zhuǎn)只有電流而無轉(zhuǎn)速,操作人員未注意,導(dǎo)致過第一根料即冒料。

      總結(jié):將工控機(jī)上的吐絲機(jī)畫面進(jìn)行相關(guān)修正,當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)不到一定值時(shí),吐絲機(jī)仍為黃色,而不是綠色,以提醒主控臺(tái)操作人員注意。但是更主要的是技術(shù)措施加管理措施,提高人員責(zé)任心,避免誤操作。8.線材一廠集卷操作臺(tái)故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 芯棒正反轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 轉(zhuǎn)換開關(guān) 線接錯(cuò)

      故障現(xiàn)象:2007年8月30日8:40分,線材一廠A線集卷芯棒正反轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,誤時(shí)8分鐘。

      故障排查:A線檢修時(shí)更換了芯棒的三檔轉(zhuǎn)換開關(guān),讓操作人員試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),她們認(rèn)為已經(jīng)更換好,但實(shí)際上正反轉(zhuǎn)接錯(cuò)線路,在打“維修”時(shí)無法正常使用,導(dǎo)致了8分鐘的誤時(shí)。

      總結(jié):1.工作責(zé)任心不強(qiáng),工作不細(xì)心,應(yīng)予考核。2.工作完成后應(yīng)協(xié)調(diào)操作工進(jìn)行試車,然后交付操作人員。

      9.線材三廠B線精軋、預(yù)精軋自動(dòng)停車故障 關(guān)鍵詞:線材三廠 水壓故障 轉(zhuǎn)換開關(guān) 零位

      故障現(xiàn)象:2008年3月19日7:36分,B線精軋、預(yù)精軋報(bào)水壓故障,軋機(jī)自動(dòng)停車導(dǎo)致冒料,誤時(shí)20分鐘。

      故障排查:在檢修1#穿水泵誤操作,把1#精軋機(jī)、預(yù)精軋濁環(huán)水控制柜轉(zhuǎn)換開關(guān)撥到了零位,導(dǎo)致停泵冒料,把轉(zhuǎn)換開關(guān)撥到遠(yuǎn)程,啟動(dòng)水泵后正常??偨Y(jié):檢修人員工作責(zé)任心不夠,操作不思考,太盲目,以后要加強(qiáng)這方面的能力。

      10.線材二廠活套故障

      關(guān)鍵詞:線材二廠 修改 起套時(shí)間

      故障現(xiàn)象:2009年1月5日,B線側(cè)活套起套時(shí)間早,造成冒料。誤時(shí)18分鐘。故障排查:當(dāng)班電工毛瑞芳在修改活套起套時(shí)間時(shí)失誤,造成熱檢檢測(cè)到信號(hào),就控制活套立即起套。重新修改起套時(shí)間后過鋼正常。

      總結(jié):各跟班電工應(yīng)熟悉各個(gè)修改的參數(shù),由電氣負(fù)責(zé)人陳彬?qū)λ麄冞M(jìn)行培訓(xùn),要求有相關(guān)的培訓(xùn)記錄。11.線材一廠中軋急停故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 中軋急停 公共線

      故障現(xiàn)象:2009年1月31日,中軋急停,導(dǎo)致全線停車。誤時(shí)25+25分鐘。故障排查:主控臺(tái)2#卡斷剪復(fù)位按鈕不能將卡斷剪復(fù)位,但機(jī)旁箱能夠復(fù)位,將主控臺(tái)按鈕觸點(diǎn)換掉。由于觸點(diǎn)上有一根公共線連接到中軋急停按鈕上,拆線的同時(shí),公共線斷開,導(dǎo)致中軋停車。

      總結(jié):主要是由于當(dāng)班電工對(duì)主控臺(tái)線路不夠熟悉,考慮問題簡(jiǎn)單。對(duì)當(dāng)事人已進(jìn)行考核,作為典型故障,車間內(nèi)部電工進(jìn)行了學(xué)習(xí)。12.線材四廠風(fēng)冷輥道故障 關(guān)鍵詞:線材四廠 風(fēng)冷輥道 電機(jī)停機(jī) 畫面 修改

      故障現(xiàn)象:2009年7月6日,風(fēng)冷輥道電機(jī)全部停止,導(dǎo)致吐絲機(jī)處卡料。誤時(shí)60分鐘。

      故障排查:經(jīng)檢查故障原因?yàn)橹械郎衔粰C(jī)畫面上有人把風(fēng)冷輥道電機(jī)控制改為維修,導(dǎo)致電機(jī)全部停止??刂聘臑檎:?,輥道運(yùn)行正常,由于吐絲機(jī)處卡料較多,導(dǎo)致誤時(shí)較長(zhǎng)。

      總結(jié):對(duì)上位機(jī)加強(qiáng)管理,非專業(yè)人員禁止操作?,F(xiàn)主控室畫面改為只許查看,無法操作。加強(qiáng)對(duì)車間人員的培訓(xùn)、教育。嚴(yán)格落實(shí)主控室出入登記。

      五、活套掃描儀、熱檢類故障 1.線材一廠立活套故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 活套掃描儀 鏡頭 水汽

      故障現(xiàn)象:2007年2月11日5:50分,立活套檢測(cè)不到信號(hào),導(dǎo)致6#電機(jī)加速而在立活套處堆鋼冒料。誤時(shí)17分鐘。

      故障排查:故障發(fā)生后,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)立活套的鏡頭被水氣干擾,檢測(cè)不到信號(hào)。處理方法是把水氣排除,又將原水管偏離活套后正常采集信號(hào)。

      總結(jié):加強(qiáng)巡檢力度,防止類似情況發(fā)生??紤]加一擋板,擋住沖水管水流。2.線材三廠4#活套掃描儀故障

      關(guān)鍵詞:線材三廠 活套掃描儀 排風(fēng)扇移走

      故障現(xiàn)象:2007年5月29日4:26分,線材三廠4#活套處冒料,誤時(shí)13分鐘。故障排查:冒料后發(fā)現(xiàn)預(yù)精軋穿水冷卻過大,原來用來吹檢測(cè)口的掃描風(fēng)扇被維修工移去吹齒輪箱,使得水濺到活套掃描儀鏡頭上,造成冒料。

      總結(jié):對(duì)于排風(fēng)扇被移走的情況,要協(xié)調(diào)分廠加強(qiáng)員工管理,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)定置定位設(shè)備不得隨意移動(dòng),同時(shí)跟班電工要加強(qiáng)責(zé)任心,現(xiàn)場(chǎng)巡檢時(shí),要能發(fā)現(xiàn)隱患,解決問題。

      3.線材三廠活套掃描儀故障 關(guān)鍵詞:線材三廠 軋制速度 水花

      故障現(xiàn)象:2007年12月31日19:03分和23:20分,線材三廠A線4#活套處堆鋼冒料,兩次共誤時(shí)59分鐘。

      故障排查:A線4#活套掃描儀套量不穩(wěn),無法反映真實(shí)套量,更換掃描儀后還是不能正常檢測(cè),主要原因有:1.軋制Φ5.5圓鋼,軋制速度慢,鋼坯表面溫度低;2.預(yù)精軋軋機(jī)為全封閉式結(jié)構(gòu),由于天氣轉(zhuǎn)冷,霧氣變大,無法擴(kuò)散,加裝排風(fēng)扇也不能解決這一問題;3.4#活套處用于冷卻軋輥的冷卻水壓力大,水花四濺,嚴(yán)重影響了檢測(cè)效果?,F(xiàn)在4#活套檢測(cè)處加裝一半封閉式防護(hù)罩,提高軋制速度后,掃描儀精度得到了明顯的改善。4.線材三廠B線4#活套掃描儀故障 關(guān)鍵詞:線材三廠 太陽光直射

      故障現(xiàn)象:2008年4月18日17:14,B線4#活套量不穩(wěn),活套調(diào)節(jié)量達(dá)到5%,直至拉鋼冒料,誤時(shí)25分鐘。

      故障排查:從當(dāng)時(shí)天氣情況看,太陽落山時(shí),太陽光直射或反射進(jìn)入活套掃描儀現(xiàn)場(chǎng)范圍內(nèi),有可能造成掃描儀數(shù)據(jù)失真,致使活套錯(cuò)誤調(diào)節(jié),用一臨時(shí)蓋板擋住陽光時(shí)套量有所穩(wěn)定。

      總結(jié):跟班電工在巡檢過程中注意各種檢測(cè)儀器的工作情況,盡量避免一些外界因素對(duì)儀器的干擾,發(fā)現(xiàn)問題盡快采取有效措施,減少誤時(shí)。5.線材一廠A線側(cè)活套故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 套量為零 接插件損壞

      故障現(xiàn)象:2008年7月5日9:17,A線側(cè)活套在正常軋制過程中,套量變?yōu)?,誤時(shí)52分鐘。

      故障排查:在工控機(jī)的趨勢(shì)中發(fā)現(xiàn)有幾次套量值變?yōu)?,使軋機(jī)提速,導(dǎo)致活套里打結(jié)、拉斷,更換活套掃描儀后,用強(qiáng)光電筒試驗(yàn)正常、過鋼,大約運(yùn)轉(zhuǎn)2小時(shí)后,故障再次發(fā)生,后檢查發(fā)現(xiàn)插接件損壞后更換,正常過鋼。

      總結(jié):故障發(fā)生后,建議將容易出現(xiàn)故障,并更換方便的元器件,檢測(cè)正??勺鳛閭浼褂?,盡量減少誤時(shí)時(shí)間。6.線材一廠2#曲臂剪故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 料抖動(dòng) 熱檢信號(hào)抖動(dòng)

      故障現(xiàn)象:2008年8月5日20:25,2#曲臂剪在正常過鋼時(shí)在料中間剪了一刀,料到立活套冒料,誤時(shí)5分鐘。

      故障排查:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)象和電腦的歷史趨勢(shì),當(dāng)時(shí)曲臂剪的確在不該動(dòng)作時(shí)動(dòng)作了,經(jīng)過分析,懷疑是熱檢信號(hào)有抖動(dòng)。在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)料在過橋里上下移動(dòng)很大,很有可能使信號(hào)產(chǎn)生問題。

      總結(jié):1.建議將熱檢的視場(chǎng)范圍調(diào)大些;2.程序是否可以改進(jìn),有鋼時(shí)不剪切。7.線材三廠活套掃描儀故障

      關(guān)鍵詞:線材三廠 活套掃描儀 套高時(shí)有時(shí)無

      故障現(xiàn)象:2009年1月3日,B線4#活套套量不穩(wěn)導(dǎo)致堆鋼冒料。誤時(shí)40分鐘。故障排查:根據(jù)4#活套曲線時(shí)有時(shí)無的現(xiàn)象。起初懷疑水太大影響了活套。再次過鋼后現(xiàn)場(chǎng)觀察活套掃描儀上顯示同樣的現(xiàn)象,停車更換活套后正常。總結(jié):請(qǐng)分廠自動(dòng)化條線負(fù)責(zé)人做好備品備件的管理工作。請(qǐng)分廠自動(dòng)化負(fù)責(zé)人就基本自動(dòng)化設(shè)備的更換工作做好培訓(xùn)。避免元器件更換過程中出現(xiàn)問題而增加誤時(shí)。8.線材一廠側(cè)活套故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 套量為零 插頭 電纜

      故障現(xiàn)象:2009年11月1日,料在側(cè)活套內(nèi)打結(jié),造成冒料。誤時(shí)25+15分鐘。故障排查:查看歷史趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)活套套量為零,懷疑未正常起套。更換電磁閥,軋制一段時(shí)間后,又出現(xiàn)同樣故障。查看歷史趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)有多處套量消失,檢查活套掃描儀正常,懷疑線路有問題,更換電纜和活套掃描儀插頭,故障消失。總結(jié):更換使用時(shí)間較長(zhǎng)的活套掃描儀插件,防止因老化導(dǎo)致故障發(fā)生。發(fā)生類似故障后,用測(cè)試棒測(cè)試掃描儀輸出,看套量是否正常。

      六、軟件故障

      1.線材二廠上位機(jī)故障 關(guān)鍵詞:線材二廠 參數(shù)下傳

      故障現(xiàn)象:2007年3月14日16:46分,線材二廠甲班更換品種,下傳參數(shù),造成線速度錯(cuò)誤,誤時(shí)5分鐘。

      故障排查:分析軟件可能存在邏輯錯(cuò)誤,重新下傳參數(shù)正常??偨Y(jié):

      1、下傳參數(shù)后應(yīng)實(shí)際檢查參數(shù)是否有誤。

      2、嚴(yán)格程序及參數(shù)的變更制度,任何人不得隨意修改。2.線材二廠2#打包機(jī)工控機(jī)故障

      關(guān)鍵詞:線材二廠 上位機(jī)與PLC 通訊中斷 操作系統(tǒng) 重裝

      故障現(xiàn)象:2007年11月29日,線材二廠2#打包機(jī)工控機(jī)畫面與PLC通訊中斷,斷電重啟后,操作系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)。沒有造成誤時(shí)。

      故障排查:操作系統(tǒng)無法進(jìn)入,更換備用工控機(jī)后IOsever程序無法啟動(dòng),重新安裝操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件,設(shè)置后恢復(fù)正常。

      總結(jié):請(qǐng)分廠做好備用工控機(jī)的軟硬件,以備急需時(shí)用。將換下的工控機(jī)修復(fù)后仍作為備件

      七、接近開關(guān)故障 1.線材一廠集卷小車故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 集卷小車跳電 接近開關(guān)

      故障現(xiàn)象:2007年3月16日8:50分,線材一廠集卷小車跳電,變頻器無反映,誤時(shí)5分鐘。

      故障排查:復(fù)位后運(yùn)轉(zhuǎn)正常,但后來發(fā)現(xiàn)取料位接近開關(guān)壞,導(dǎo)致小車到取料位不能停止而過流跳電。

      總結(jié):由于新來電工對(duì)后道還不是很熟悉,故造成5分鐘誤時(shí),以后將加大培訓(xùn)力度,使其盡快熟悉后面的整個(gè)控制流程和控制程序,遇問題及時(shí)處理。2.線材三廠集卷倉門故障 關(guān)鍵詞:線材三廠 倉門無法打開 接近開關(guān)損壞

      故障現(xiàn)象:2008年5月13日22:05,集卷倉門無法打開,誤時(shí)8分鐘。故障排查:在集卷操作臺(tái)上,倉門開到位指示燈常亮,現(xiàn)場(chǎng)接近開關(guān)損壞,更換接近開關(guān)后正常。

      總結(jié):對(duì)現(xiàn)場(chǎng)接近開關(guān)應(yīng)加必要的防護(hù)設(shè)施,盡量避免機(jī)械損壞。

      八、碼盤故障

      1.線材一廠B線精軋機(jī)碼盤故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 側(cè)活套 誤起套 編碼器故障

      故障現(xiàn)象:2007年4月9日,線材一廠B線精軋機(jī)碼盤故障,使B線側(cè)活套誤起套,導(dǎo)致冒料。誤時(shí)合計(jì)36分鐘。

      故障排查:查看精軋機(jī)轉(zhuǎn)速電流曲線,以及精軋機(jī)聲音,發(fā)現(xiàn)電流很不正常,在冒料2次后,更換了精軋機(jī)的編碼器,更換后正常。

      總結(jié):編碼器的不正常導(dǎo)致精軋機(jī)速度以及電流波動(dòng),造成假的起套條件,今后應(yīng)加強(qiáng)點(diǎn)檢。

      2.線材一廠B線切頭剪碼盤連軸器斷 關(guān)鍵詞:線材一廠 碼盤 連軸器斷

      故障現(xiàn)象:2007年9月26日2:30分,線材一廠B線切頭剪停車時(shí)報(bào)碼盤故障,重新開車試仍報(bào)故障,誤時(shí)16分鐘。

      故障排查:到現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)碼盤連軸器斷,更換新的連軸器和碼盤后開車正常??偨Y(jié):第一次停車時(shí)報(bào)故障就應(yīng)及時(shí)對(duì)相應(yīng)設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行檢查,分析報(bào)警故障原因,報(bào)故障未解決再次發(fā)生不必要的誤時(shí),說明點(diǎn)檢力度不夠,責(zé)任心不強(qiáng),此類情況出現(xiàn)后,必須在第一次報(bào)警或報(bào)故障后及時(shí)進(jìn)行檢查分析,避免故障擴(kuò)大。

      3.線材一廠自動(dòng)打捆機(jī)故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 打包機(jī) 編碼器

      故障現(xiàn)象:2008年5月25日15:10,2#打捆機(jī)送線送不動(dòng),造成數(shù)據(jù)不對(duì),無法完成正常打捆,1#打捆機(jī)不能打捆,誤時(shí)23分鐘。

      故障排查:2#打捆機(jī)更換了編碼器還是不能完成打捆,脈沖數(shù)比其他的少了4500個(gè),但現(xiàn)場(chǎng)反映已送到位,故將送線數(shù)據(jù)由原來26000改成21000后可以打捆。1#打捆機(jī)為升降臺(tái)的碰接近開關(guān),擋桿變形,在沒有到高位的情況下,顯示了高位,至打捆頭不能移到盤卷位無法完成打捆,重新調(diào)整后正常。

      總結(jié):更換編碼器,又將送線數(shù)據(jù)改回原值,正常,應(yīng)當(dāng)為編碼器故障,請(qǐng)分廠將打包機(jī)故障整理后,組織學(xué)習(xí),提高條線人員解決問題的能力,減少不必要的誤時(shí)。4.線材一廠中軋編碼器故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 碼盤 緊固件 松動(dòng)

      故障現(xiàn)象:2008年9月22日,中軋4#碼盤速度不好,電流波動(dòng)偏大。誤時(shí)10分鐘。

      故障排查:檢查碼盤安裝發(fā)現(xiàn)碼盤內(nèi)緊固件松動(dòng)。隨應(yīng)急處理,電機(jī)軸和碼盤的緊固件之間墊上了低片緊固編碼器,開車后電流稍好。總結(jié):每30天緊固碼盤1次,利用時(shí)間更換4#編碼器。

      九、氧化鐵過多 這里開始 1.線材一廠輥道開關(guān)

      關(guān)鍵詞:線材一廠 輥道開關(guān) 氧化鐵

      故障現(xiàn)象:2009年4月8日,A線5#輥道開關(guān)失靈,無法停止輥道。誤時(shí)10分鐘。

      故障排查:拆除開關(guān),發(fā)現(xiàn)開關(guān)內(nèi)有大量氧化鐵,將氧化鐵清除后正常??偨Y(jié):每3個(gè)月清除冷床轉(zhuǎn)換開關(guān)內(nèi)氧化鐵。若效果不好,可考慮定期更換。2.線材三廠A線1#剪切頭過長(zhǎng)卡料

      關(guān)鍵詞:線材三廠 過橋內(nèi) 氧化鐵 誤信號(hào)

      故障現(xiàn)象:2007年6月30日6:56分,線材三廠A線1#剪切頭過長(zhǎng),造成卡料,誤時(shí)8分鐘。

      故障排查:檢查發(fā)現(xiàn)1#剪前過橋內(nèi)有氧化鐵堆積,造成誤信號(hào)。將氧化鐵用水沖走后,恢復(fù)正常過鋼。

      總結(jié):加強(qiáng)巡檢,利用停車時(shí)間及時(shí)清理氧化鐵皮,檢查熱檢是否正常。3.線材三廠B線2#剪連剪兩刀

      關(guān)鍵詞:線材三廠 導(dǎo)槽內(nèi) 氧化鐵 熱檢信號(hào)不穩(wěn) 故障現(xiàn)象:2009年4月6日,B線2#剪連剪2刀。誤時(shí)8分鐘。

      故障排查:檢查發(fā)現(xiàn),2#熱檢導(dǎo)槽內(nèi)氧化鐵較多,導(dǎo)致熱檢信號(hào)不穩(wěn),連剪2刀,1#活套內(nèi)堆鋼。

      總結(jié):請(qǐng)分廠自動(dòng)化負(fù)責(zé)人落實(shí)點(diǎn)檢制度,并加強(qiáng)考核。

      十、電磁閥故障

      1.線材三廠B線集卷插板閥部動(dòng)作 關(guān)鍵詞:線材三廠 電磁閥 閥芯不復(fù)位

      故障現(xiàn)象:2007年6月23日0:50分和5:19分,線材三廠集卷插板閥不動(dòng)作,造成后道流通不暢,影響正常生產(chǎn),兩次共誤時(shí)62分鐘。

      故障排查:插板電磁閥為單線圈閥,在線圈得電時(shí)打開,失電時(shí)關(guān)閉。而根據(jù)當(dāng)時(shí)故障現(xiàn)象,線圈失電后(線圈已拆除情況下),插板閥不關(guān)閉,而手動(dòng)(電磁閥上手動(dòng)撥)能動(dòng)作,據(jù)此分析應(yīng)為電磁閥閥頭氣路不通,造成閥芯不復(fù)位,此故障與電氣控制無關(guān)。

      總結(jié):根據(jù)現(xiàn)象分析,應(yīng)屬氣動(dòng)閥芯卡滯所致;另外,還應(yīng)檢查關(guān)注一下氣路壓力是否過低所致,是否氣壓波動(dòng),應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)檢查,協(xié)調(diào)設(shè)備人員檢查一下。2.線材一廠A線側(cè)活套故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 電磁閥 不動(dòng)作

      故障現(xiàn)象:2009年2月9日,A線側(cè)活套堆鋼打結(jié)。誤時(shí)22+18分鐘。故障排查:故障發(fā)生時(shí)在機(jī)旁箱手動(dòng)“起套”動(dòng)作正常。因?yàn)樵撾姶砰y只使用不到2個(gè)月。所以沒有懷疑側(cè)活套電磁閥。過鋼20分鐘后又發(fā)生同樣故障,再次手動(dòng)發(fā)現(xiàn)電磁閥不動(dòng)作,后更換過鋼正常。

      總結(jié):分廠自動(dòng)化條線負(fù)責(zé)人與維修條線聯(lián)系,更換三連件。察看使用效果(三連件要定期排污)。

      3.線材二廠吐絲機(jī)噴掃電磁閥故障 關(guān)鍵詞:線材二廠 電磁閥 失靈

      故障現(xiàn)象:2009年11月2日,在檢修時(shí),操作工對(duì)吐絲管吹氧化鐵,發(fā)現(xiàn)B線噴掃電磁閥手動(dòng)突然失靈一直處于排氣狀態(tài)。誤時(shí)8分鐘。

      故障排查:電磁閥工作時(shí)間過長(zhǎng),導(dǎo)致內(nèi)部生銹至堵塞,更換其電磁閥??偨Y(jié):此電磁閥為切頭剪處換下的進(jìn)口閥。電工在檢修時(shí)需注意開車時(shí)間,與生產(chǎn)班長(zhǎng)協(xié)調(diào)好,避免不必要的誤時(shí)。

      十一、程序缺陷

      1.線材三廠B線1#活套處擋板故障

      關(guān)鍵詞:線材三廠 程序缺陷 A、B線不同

      故障現(xiàn)象:2007年7月17日10:02分,線材三廠1#活套處擋板手動(dòng)起套打開后不能關(guān)閉,電磁閥始終得電,造成生產(chǎn)誤時(shí)21分鐘。

      故障排查:分析程序,發(fā)現(xiàn)1#活套擋板與1#活套手動(dòng)控制同時(shí)動(dòng)作,但動(dòng)作后(手動(dòng))不能復(fù)位,程序中存在設(shè)計(jì)缺陷,而進(jìn)一步檢查程序發(fā)現(xiàn)A線由于使用的是雙線圈閥,而B線使用的是單線圈閥,控制方式不同,A線能正常工作,B線不能,更改完善B線程序,增加1#套落套信號(hào)復(fù)位擋板線圈后,恢復(fù)正常生產(chǎn)。

      總結(jié):1.程序可能存在缺陷,但手動(dòng)開關(guān)應(yīng)檢查是否正常,以往為何正常。2.協(xié)調(diào)生產(chǎn)條線,在未確定故障時(shí),不要盲目處理,更換電磁閥,造成長(zhǎng)時(shí)間誤時(shí)。

      十二、快開故障

      1.線材一廠3#電機(jī)快開故障 關(guān)鍵詞:線材一廠 快開跳 故障現(xiàn)象:2007年9月6日10:30分,線材一廠3#電機(jī)快開跳,誤時(shí)15分鐘。故障排查:此快開已是第三次出現(xiàn)跳電故障,檢查電機(jī)良好,從歷史趨勢(shì)看也未有過大電流,故分析為快開本身存在問題。車間原一臺(tái)2000A快開備件在做大電流的試驗(yàn)時(shí)效果一直不佳,故未使用,對(duì)原快開彈簧進(jìn)行處理后正常過鋼,待備件到后更換。

      總結(jié):開關(guān)使用時(shí)間過長(zhǎng),多次跳閘后,會(huì)使脫扣機(jī)構(gòu)受損,更換開關(guān)是必要的,但也不排除確有過電流存在,因歷史趨勢(shì)的采樣時(shí)間為500ms~1s,短時(shí)電流沖擊可能采集不到,所以應(yīng)檢查一下電機(jī)絕緣,實(shí)測(cè)一下負(fù)荷電流。

      十三、參數(shù)下傳故障 1.線材一廠工控機(jī)故障

      關(guān)鍵詞:線材一廠 參數(shù)下傳 規(guī)程錯(cuò)誤

      故障現(xiàn)象:2007年12月19日12:58分,線材一廠下傳數(shù)據(jù)后,吐絲機(jī)吐絲非常亂,查看工控機(jī)軋制規(guī)程上傳有誤。誤時(shí)15分鐘。

      故障排查:多次下傳軋制規(guī)程但總下傳不成功,工控機(jī)的數(shù)據(jù)不能和DB數(shù)據(jù)塊數(shù)據(jù)連上,后來通過DB數(shù)據(jù)塊直接更改后,下傳到PLC,后正常過鋼。總結(jié):程序本身有一個(gè)延時(shí),下傳配方時(shí)需按住保持方能導(dǎo)入配方。此外,PLC長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)會(huì)出現(xiàn)CP通訊錯(cuò)誤,待停產(chǎn)時(shí)將PLC斷電再送電即可。

      棒材廠

      一、7#電機(jī)ME開關(guān) 棒材一廠7#直流電機(jī)開關(guān)

      故障現(xiàn)象:2008年11月8日,正常巡檢時(shí),發(fā)現(xiàn)7#直流電機(jī)開關(guān)柜內(nèi)ME開關(guān)發(fā)熱,有異味產(chǎn)生,當(dāng)即發(fā)現(xiàn)是開關(guān)觸頭發(fā)熱引起。誤時(shí)118分鐘。

      故障排查:發(fā)現(xiàn)這一情況后,軋機(jī)正在正常過鋼,馬上通知打紅黃燈停止進(jìn)料。此時(shí)發(fā)現(xiàn)觸頭上方有輕微明火,隨關(guān)閉電機(jī)電源。切斷變壓器電源。檢查斷路器,發(fā)現(xiàn)一相觸頭已燒壞。一相發(fā)熱嚴(yán)重,另一相完好,不能繼續(xù)使用。分廠自備的斷路器是進(jìn)口件,安裝尺寸不同。后從三線材借用一只2000A的斷路器安裝使用。正常生產(chǎn)后經(jīng)測(cè)量,工作電流在1300A左右,而開關(guān)額定電流在2500A,可判定,故障原因是開關(guān)質(zhì)量原因所致。

      總結(jié):建議分廠對(duì)事故隱患及早排查處理。備品備件的 型號(hào)規(guī)格需符合實(shí)際情況。

      一、裝置

      1、關(guān)于棒材二廠直流裝置大面積損壞匯報(bào)

      故障現(xiàn)象: 2004年12月30日10點(diǎn)56分左右,棒材二廠A線K1正常運(yùn)行的軋件突然從軋線飛出,直接飛到副跨觸及到行車滑線形成單相接地(此行車電源與整條生產(chǎn)線直流控制裝置電源共用一臺(tái)變壓器),引起其余二相電壓升高,導(dǎo)致直流調(diào)速裝置與兩臺(tái)工控機(jī)電腦電源等損壞的事故,影響生產(chǎn)達(dá)10小時(shí)之久。故障排查:得知事故后,我處迅速組織相關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),分析原因,分頭查找損壞的電氣設(shè)備。據(jù)統(tǒng)計(jì),直流調(diào)速裝置損壞9臺(tái),工控機(jī)主機(jī)損壞2臺(tái),交換機(jī)電源損壞1只,緊急調(diào)用備品備件,因損壞件數(shù)較多,備用件有限且部分備件還沒到位,故臨時(shí)從線材二廠調(diào)用沒投運(yùn)的新直流調(diào)速裝置部件用于修復(fù)損壞的器件,在18:53分修復(fù)投運(yùn)。運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)中軋11#電機(jī)嚴(yán)重超載,在排除軋線故障后為確保電機(jī),故在22:33分又全線停車對(duì)11#電機(jī)直流調(diào)速裝置進(jìn)行復(fù)查,優(yōu)化處理,優(yōu)化三次均無法通過,經(jīng)請(qǐng)教有關(guān)技術(shù)人員,與1#電機(jī)對(duì)換進(jìn)行調(diào)試,幾次優(yōu)化程序均以失敗告終。經(jīng)大家分析整個(gè)調(diào)試過程及對(duì)接線的核對(duì),改變優(yōu)化方法,再恢復(fù)至11#電機(jī)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)試,一次成功,經(jīng)恢復(fù)所有的直流調(diào)速裝置于12月31日1:45分恢復(fù)生產(chǎn)。

      總結(jié):發(fā)生這次大面積損壞自動(dòng)化器件事故是第一次,在整個(gè)修復(fù)過程中,雖然走了些彎路,但也學(xué)到了較多的知識(shí),對(duì)直流調(diào)速系統(tǒng)有個(gè)進(jìn)一步的了解;通過這起事故也暴露出自動(dòng)化技術(shù)人員的缺乏,有較多的故障無法自行解決,給檢修工作帶來了被動(dòng);備品備件工作做得不到位,相關(guān)責(zé)任人缺乏對(duì)此工作的認(rèn)識(shí)性和重要性;缺乏對(duì)事故的預(yù)見性,針對(duì)這起事故發(fā)現(xiàn)自動(dòng)化供電方面只有常規(guī)性保護(hù),缺少突發(fā)性供電質(zhì)量問題而引發(fā)事故的保護(hù)。針對(duì)這一事故采取了以下改進(jìn)措施:對(duì)棒材二廠自動(dòng)化供電系統(tǒng)加裝UPS供電,以保證供電質(zhì)量;加強(qiáng)對(duì)備品備件的落實(shí),杜絕類似情況再次發(fā)生;加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。通過這起事故,突出反映自動(dòng)化方面技術(shù)人員的缺乏,也暴露有些相關(guān)責(zé)任人工作做得不細(xì)不深。我們將組織相關(guān)人員認(rèn)真分析事故,采取有效措施來防范事故。

      2、棒材二廠3#軋機(jī)電機(jī)直流傳動(dòng)系統(tǒng)

      故障現(xiàn)象:2006年8月16日8:06,因?yàn)榫埣爸熊堃獡Q軋機(jī),換槽,換導(dǎo)口等,粗中軋及A、B線精軋全線停車。但在8:50左右粗中軋開車時(shí),3#軋機(jī)電機(jī)的傳動(dòng)裝置報(bào)警,啟動(dòng)不了。

      故障排查:根據(jù)故障現(xiàn)象,傳動(dòng)裝置報(bào)電源故障,而實(shí)際主回路及控制回路均有電。后通過對(duì)裝置線路板的仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)電子線路板上的線虛焊,重新焊接,并對(duì)線路板表面進(jìn)行了除塵后,開車過鋼,恢復(fù)正常生產(chǎn)。因3#軋機(jī)故障影響A、B兩條線,誤時(shí)長(zhǎng)大80分鐘。因?yàn)槲曳謴S自動(dòng)化控制系統(tǒng)采用的是改板裝置,即設(shè)計(jì)單位對(duì)所有的電子線路板都進(jìn)行了改裝,重新焊接,有部分線路存在虛焊現(xiàn)象,長(zhǎng)期運(yùn)行后出現(xiàn)脫焊,造成故障。而當(dāng)班電工在處理故障時(shí),缺乏經(jīng)驗(yàn),不能及時(shí)判斷出故障點(diǎn),遇到問題無從下手,個(gè)人技術(shù)還有待提高。總誤時(shí)80分鐘。

      總結(jié):利用下次停產(chǎn)檢修時(shí)間,對(duì)所有電子線路板進(jìn)行檢查,有虛焊的線路重新進(jìn)行焊接,防止造成故障;定期對(duì)傳動(dòng)系統(tǒng)及自動(dòng)化控制系統(tǒng)的線路,電子線路板等進(jìn)行除塵,確保系統(tǒng)可靠穩(wěn)定地運(yùn)行;組織電工認(rèn)真學(xué)習(xí),提高處理故障的能力及效率。同時(shí)加強(qiáng)員工責(zé)任心,使其能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,處理問題。

      3、棒材二廠8#直流電動(dòng)機(jī)裝置故障

      故障現(xiàn)象:2009年12月9日,8#直流電動(dòng)機(jī)跳電。誤時(shí)472分鐘。

      故障排查:中軋8#電機(jī)跳電停車,檢查發(fā)現(xiàn)8#直流電機(jī)主回路開關(guān)跳閘,高壓開關(guān)跳閘。對(duì)電機(jī)進(jìn)行檢查后試車,又發(fā)生跳電。測(cè)量交流進(jìn)線W相與直流出線C/D相間電阻值只有2.5千歐,判斷可控硅V15、V12至少有一只擊穿,更換兩只可控硅。后檢查V12擊穿。5:20開車運(yùn)行4分鐘直流調(diào)速裝置報(bào)故障,快熔斷器F1、F4、F5、F2熔斷停車,再次對(duì)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行全面檢查,未發(fā)現(xiàn)異常更換快熔斷器后,于7:10分再次開車電動(dòng)機(jī)運(yùn)行了4分鐘后,快熔斷熔斷后停車。7:45分勘察分析新?lián)Q上的可控硅V15、V12極性裝反引起熔斷器熔斷。更換極性后開車運(yùn)行發(fā)現(xiàn)電樞波形少兩個(gè)波頭,經(jīng)檢查觸發(fā)脈沖正常,經(jīng)測(cè)量發(fā)現(xiàn)交流側(cè)W相電流比其他兩相偏小,分析認(rèn)為是可控硅V15、V12不導(dǎo)通引起的,隨即將其重新更換。再次開車,快熔斷器F5熔斷,交流側(cè)過壓保護(hù)壓敏電阻RV11擊穿,熔體F11熔斷,撞擊器彈出,將上述元件更換,再次開車運(yùn)行10分鐘一切正常,恢復(fù)生產(chǎn)。

      總結(jié):現(xiàn)要求分廠人員在拆除設(shè)備元件時(shí)一定要牢記好元件的位置、方向、接線方式,避免安裝錯(cuò)誤;做好備件工作,并且將備件標(biāo)明其安裝位置和方向,確保更換準(zhǔn)確;要求分廠對(duì)本次故障的相關(guān)理論知識(shí)和實(shí)踐操作進(jìn)行培訓(xùn),并進(jìn)行考核。

      4、棒材二廠18#直流電動(dòng)機(jī)裝置故障

      故障現(xiàn)象:2009年12月22日,18#電機(jī)停車時(shí)快熔熔斷。誤時(shí)60*2分鐘。故障排查:2009年12月22日13:00分左右,18#直流電動(dòng)機(jī)停車時(shí),快速熔斷器F1、F4、F2熔斷,檢查電動(dòng)機(jī)未見異常,測(cè)量可控硅極間電阻都在200MΩ~500MΩ之間正常,測(cè)量觸發(fā)脈沖線路完好,全面檢查控制線路未見異常。懷疑可控硅組件V13、V26可能有故障,更換該組可控硅及熔斷的快速熔斷器。通知開車,用示波器觀察電樞波形,發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定,分析認(rèn)為可控硅換向性能不佳,關(guān)斷延時(shí)過長(zhǎng),換向時(shí)存在正、反組可控硅同時(shí)導(dǎo)通現(xiàn)象。將附加無轉(zhuǎn)矩時(shí)間間隔P160由0.02改為0.08,通知18#電動(dòng)機(jī)停車,快速熔斷器F1、F4熔斷,測(cè)量交流側(cè)過壓保護(hù)壓敏電阻RV13阻值一度降到0.1MΩ以下,過一段時(shí)間后又恢復(fù)到10MΩ以上,更換損壞的快速熔斷器與壓敏電阻。將轉(zhuǎn)矩方向Ⅱ電流限幅P172改為0,禁用反組可控硅。

      18#電機(jī)再次開車,觀察波形,稍微放大P172,波形立刻出現(xiàn)尖峰,確認(rèn)正、反組可控硅同時(shí)投入運(yùn)行時(shí),存在換向異常,又將P172改回0,暫時(shí)不使用反組可控硅。將P160也改回0.02。打燈過鋼恢復(fù)生產(chǎn)。

      總結(jié):1.查找相關(guān)資料,了解換向時(shí)可控硅的導(dǎo)通情況,熟悉其工作原理,以此提高解決故障能力。2.用電能測(cè)試儀對(duì)18#電機(jī)電樞電壓進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)波形不是太好,懷疑可控硅V14、V21不太好,現(xiàn)已于2010年2月18日檢修時(shí)將兩個(gè)可控硅更換,并投入反組,波形稍微有些好轉(zhuǎn),電機(jī)未再出現(xiàn)故障。

      二、活套掃描儀、活套電磁閥

      1、棒材二廠A線6#活套不落套誤時(shí)

      故障現(xiàn)象:2006年4月10日棒材二廠A線在正常生產(chǎn)過程中,A線6#活套在料走完后不落套,造成下一根料從活套下面穿過時(shí)冒料,造成誤時(shí)34分鐘。故障排查:6#活套電磁閥在料走完后即失電(電腦記錄中可以查到),而現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際未落套。在處理、檢修過程中,維修工對(duì)電磁閥外套殼拍動(dòng)了一下便落套了,據(jù)此分析,此類情況應(yīng)屬于電磁閥閥芯堵死,造成電磁閥失電后閥芯仍然不動(dòng)作,當(dāng)受到外部震動(dòng)后,閥芯內(nèi)小垃圾受到震動(dòng)又被氣路吹走,電磁閥恢復(fù)正常??偨Y(jié):在以后的工作中,要求維修條線加強(qiáng)檢查,及時(shí)更換氣路過濾器;如果再有類似故障,可先拆除電磁閥線圈,以事實(shí)證明閥內(nèi)閥芯堵死。

      2、棒材二廠B線2#活套掃描儀故障

      故障現(xiàn)象:2007年4月30日20:03分,棒材二廠A、B線12只活套掃描儀報(bào)超限,并且嚴(yán)重堆鋼,產(chǎn)生冒料。兩條線誤時(shí)共38分鐘。

      故障排查:由于調(diào)整工的冷卻水管破裂,冷卻水噴在B線2#活套掃描儀上,從而造成掃描儀內(nèi)部短路。因?yàn)锳、B線12只活套掃描儀共用一塊模擬量模板,當(dāng)其中一路通道發(fā)生短路后,同時(shí)引起另外11只掃描儀也報(bào)故障。更換B線2#活套掃描儀后正常生產(chǎn)。

      總結(jié):做好活套掃描儀的防護(hù)工作,利用停產(chǎn)時(shí)間,在掃描儀前面重新焊接鐵板作為防水用。同時(shí)加大巡檢力度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患。

      3、棒材二廠活套掃描儀故障

      故障現(xiàn)象:2007年7月29日11:13分,棒材二廠A線4#活套掃描儀沒有掃描到鋼坯導(dǎo)致冒料,誤時(shí)21分鐘。

      故障排查:用測(cè)試棒在近處能夠檢測(cè)到信號(hào),遠(yuǎn)處檢測(cè)不到,更換后發(fā)現(xiàn)掃描儀內(nèi)部鏡頭有水氣,密封不好。此掃描儀為常州潞城的試用產(chǎn)品。由于由潞城的產(chǎn)品換為東升的產(chǎn)品需換連接電纜,故誤時(shí)較長(zhǎng)。

      總結(jié):不要輕易試用廠家檢測(cè)元件,以免造成不必要的誤時(shí),建議仍使用原產(chǎn)品。

      4、棒材二廠2#活套套量不穩(wěn)定

      故障現(xiàn)象:2009年1月6日,A線2#活套套量不穩(wěn)定。新孔形調(diào)試。

      故障排查:A線2#活套進(jìn)鋼時(shí)拉鋼,到后半根料時(shí)又堆鋼。將14#軋機(jī)速度提高,又將2#活套套量設(shè)定值降低。在進(jìn)鋼時(shí)不拉鋼,但到后來,套量高了調(diào)不下來。在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控及上位機(jī)畫面觀察分析,排除了掃描儀及碼盤故障。確定問題還在控制上。對(duì)比套量,調(diào)節(jié)值及速度變化均符合正常。調(diào)節(jié)過程。后來再次仔細(xì)觀察對(duì)比,發(fā)現(xiàn)速度變化是主控室手動(dòng)調(diào)試的結(jié)果,活套調(diào)節(jié)值對(duì)14#軋機(jī)速度未起作用。檢查程序發(fā)現(xiàn)1#活套在起套信號(hào)時(shí),為保持2#剪剪切長(zhǎng)度不受影響。2#活套調(diào)節(jié)值對(duì)14#速度無影響。故套量一直處于不受控狀態(tài)。修改PLC程序,加入2#剪前熱檢信號(hào)常開點(diǎn)與13#軋機(jī)咬鋼信號(hào)并聯(lián),保證13#軋機(jī)不使用時(shí),A線1#活套也能得到起套信號(hào)(因未投入、實(shí)際不起)使A線2#活套可正常調(diào)節(jié)14#軋機(jī)速度。

      總結(jié):在軋制新品種之前,鋼研所、技術(shù)處要把軋制工藝交付分廠。做為自動(dòng)化處做好分廠與鋼研所、技術(shù)處的溝通、協(xié)調(diào)工作。

      三、熱檢、接近開關(guān)

      1、棒材二廠B線1#飛剪前熱檢故障

      故障現(xiàn)象:2006年4月27號(hào),B線1#飛剪在正常過鋼時(shí),突然中間剪切一到,造成1#飛剪出口導(dǎo)槽處兩根冷條卡死,造成冒料,并影響A線生產(chǎn)。因?yàn)槭谴种熊埫傲希?#剪碎斷不起作用,跑鋼較多,處理冷條時(shí)間較長(zhǎng)。A線誤時(shí)33分鐘,B線誤時(shí)47分鐘。

      故障排查:經(jīng)過查詢冒料時(shí)1#剪處熱檢信號(hào)記錄,發(fā)現(xiàn)信號(hào)有抖動(dòng),后更換熱檢后發(fā)現(xiàn)熱檢沒有輸出信號(hào),經(jīng)過進(jìn)一步檢查,發(fā)現(xiàn)該熱檢的接插件焊接線已經(jīng)脫落,造成正常過鋼過程中產(chǎn)生誤動(dòng)作,后更換接插件后恢復(fù)正常生產(chǎn)。總結(jié):通過這次事故,我們發(fā)現(xiàn)由于現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣,水汽較多,加上熱檢接插件線路在出廠時(shí)存在焊接不牢固,造成接插件焊接腳上的線被腐蝕、段落,計(jì)劃下次利用檢修時(shí)間,對(duì)所有熱檢接插件進(jìn)行專門檢查,并進(jìn)一步加強(qiáng)防潮措施,用自粘帶將外部連接處全部包裹,防止受潮腐蝕。

      2、棒材二廠A線1#飛剪不切頭

      故障現(xiàn)象:2007年9月4日19:01分,棒材二廠A線1#飛剪不切頭,誤時(shí)16分鐘。

      故障排查:開車前單切(手動(dòng)),按熱檢均正常,過鋼時(shí)突然不切頭,手動(dòng)、自動(dòng)都不動(dòng),在現(xiàn)場(chǎng)查看發(fā)現(xiàn)減速位接近開關(guān)一直有信號(hào),導(dǎo)致飛剪動(dòng)不了。更換后正常。

      總結(jié):更換質(zhì)量好的產(chǎn)品。另外對(duì)現(xiàn)場(chǎng)接近開關(guān)要經(jīng)常檢查,重要部位要定期更換,對(duì)于未損壞的接近開關(guān)可移至別處無關(guān)緊要的部位繼續(xù)使用。

      3、棒材二廠A線1#剪前過橋發(fā)熱、發(fā)紅

      故障現(xiàn)象:2006年8月24日零點(diǎn),在正常過鋼時(shí),A線1#剪突然不切頭,造成坯頭,12#軋機(jī)處沖出口,冒料,誤時(shí)長(zhǎng)達(dá)52分鐘。

      故障排查:后檢查發(fā)現(xiàn)由于A線1#剪前熱檢處過橋的冷卻水管斷裂,造成冷卻水壓,水流量不足,加上該過橋不在軋制中心線上,長(zhǎng)時(shí)間過鋼摩擦后過橋發(fā)熱發(fā)紅,造成熱檢誤動(dòng)作,從而造成1#剪不剪,拋鋼機(jī)不落,并造成冒料,誤時(shí)。該過橋以前設(shè)計(jì)為一體的,而且安裝沒有問題,正常過鋼也不需水冷卻(B線1#剪前過橋也如此),但設(shè)備條線檢修后,對(duì)過橋進(jìn)行了改動(dòng),再加上冷卻水管斷裂,造成過橋發(fā)熱、發(fā)紅,造成自動(dòng)化設(shè)備誤動(dòng)作。

      總結(jié):加強(qiáng)當(dāng)班電工的責(zé)任心,巡檢時(shí)要能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患并解決問題;要求設(shè)備條線按標(biāo)準(zhǔn)施工,確保過橋中心線與軋制中心線一致,防止類似事故發(fā)生;修復(fù)1#剪前過橋的冷卻水管,避免過橋發(fā)熱,產(chǎn)生誤信號(hào)影響自動(dòng)化設(shè)備的正常運(yùn)行。棒材二廠3#飛剪故障

      故障現(xiàn)象:2007年3月10日14:49分,棒材二廠B線3#飛剪停止時(shí)不停在停止位,有反爬現(xiàn)象。誤時(shí)54分鐘。

      故障排查:由于擋塊損壞,接近開關(guān)信號(hào)不正常,重新焊接擋塊,調(diào)整接近開關(guān)。由于3#飛剪過橋已老化,維修工重新安裝焊接過橋,占用時(shí)間較長(zhǎng)??偨Y(jié):平時(shí)檢查要認(rèn)真,停車時(shí)要檢查,盡早發(fā)現(xiàn)隱患。

      四、接地

      1、棒材二廠活套報(bào)超限故障

      故障現(xiàn)象:2007年6月7日12:40分B線2#、5#活套報(bào)超限,16:00分A、B線12只掃描儀全部報(bào)超限,共誤時(shí)195分鐘。

      故障排查:第一次判斷為這兩只活套掃描儀故障,更換后正常。此次誤時(shí)22分鐘。第二次懷疑電源有故障,測(cè)量A、B線掃描儀和模板的電源,電壓均為24V,對(duì)PIW進(jìn)行監(jiān)控時(shí)發(fā)現(xiàn),PIW輸入在不過鋼,即套量為0時(shí),PIW為負(fù)值,大時(shí)達(dá)到負(fù)一千多。再次檢查現(xiàn)場(chǎng)與24V電源,PE高于24V。將0V與PE短接后正常。

      總結(jié):1.對(duì)接地網(wǎng)進(jìn)行檢查和改進(jìn),檢查一下所有掃描器電源;2.對(duì)PLC備份電池檢查是否正常,對(duì)不正常電池進(jìn)行更換;3.召開故障分析會(huì),吸取這次故障的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

      2、棒材二廠B線3#飛剪故障

      故障現(xiàn)象:2008年4月23日19:50B線3#飛剪不剪,誤時(shí)148分鐘。故障排查:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)側(cè)熱檢無電源,近側(cè)熱檢輸出信號(hào)不穩(wěn)定。測(cè)量3#剪調(diào)節(jié)柜內(nèi)24V直流電源電壓17V,將輸出線拆掉,測(cè)量24V正常。判斷直流電源完好,熱檢電源線對(duì)地。將遠(yuǎn)側(cè)熱檢電源線,近側(cè)熱檢電源線從端子排上拆下,測(cè)量直流電源輸出仍為17V,將由該直流電源供電的所有支路逐一拆下,測(cè)量電源電壓,最終在將X3:28端子上的線拆下后,測(cè)量得電壓為24V,確認(rèn)該線路對(duì)地,將其包起來,分析認(rèn)為該線路為遠(yuǎn)側(cè)熱檢電源線,而原先被認(rèn)為是電源線的X1:

      55、X1:56端子上的線路應(yīng)該早已廢棄,但未拆除,也未做標(biāo)識(shí)。就近從成品推鋼器電磁閥的24V直流電源處拉了一根30米左右的臨時(shí)線路給遠(yuǎn)側(cè)熱檢供電,試驗(yàn)3#剪動(dòng)作正常后過鋼。

      總結(jié):不僅僅是針對(duì)3#飛剪調(diào)節(jié)柜進(jìn)行整理,對(duì)分廠所有柜內(nèi)線路進(jìn)行整理,做好標(biāo)識(shí)。

      五、儀表

      棒材二廠數(shù)顯表輸入信號(hào)類型無法更改

      故障現(xiàn)象:2006年7月11號(hào)上午,棒材二廠空壓泵房的一個(gè)數(shù)顯表(XMT-2000)出現(xiàn)異常,因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)連的是遠(yuǎn)程壓力電阻,根據(jù)要求必須把輸入信號(hào)類型設(shè)置成27,但是每次設(shè)置完之后無法保存,每次重新查看又變成13。

      故障排查:據(jù)現(xiàn)場(chǎng)電工講,此塊數(shù)顯表是塊新表,所以我們懷疑是數(shù)顯表內(nèi)部問題,后去儀表倉庫借了塊新表重新安裝后,設(shè)置完參數(shù),剛開始數(shù)顯表沒有正常顯示,現(xiàn)場(chǎng)沒有信號(hào)到表上,經(jīng)過查線,發(fā)現(xiàn)正、負(fù)信號(hào)線接反了,重新接線后,正常顯示。最后把更換下的數(shù)顯表帶回科里重新設(shè)置參數(shù),輸入信號(hào)類型仍然不能更改成27,所以斷定是數(shù)顯表內(nèi)部存在問題。

      總結(jié):1.數(shù)顯表輸入類型參數(shù)的修改有的可在一級(jí)菜單內(nèi)直接修改,有的儀表則需要進(jìn)入下一級(jí)菜單后方可修改;2.昆山高新XMT-2000系列數(shù)顯表,有的支持多種輸入方式,有的不支持,需要看接線圖后確定。

      六、PLC、UPS故障

      1、棒材二廠拋鋼機(jī)故障

      故障現(xiàn)象:2007年2月4日17:09分,A線拋鋼機(jī)不動(dòng)作,手動(dòng)正常。誤時(shí)5分鐘。

      故障排查:故障發(fā)生后,查看了電腦監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)剛剛投入使用的旋流井的水位報(bào)警I223.7點(diǎn)在拋鋼機(jī)中也使用了,重復(fù)使用了同一個(gè)點(diǎn)才引起了拋鋼機(jī)不動(dòng)作??偨Y(jié):在工作中要細(xì)心,謹(jǐn)慎,特別是在改程序的時(shí)候,要想的細(xì)微周到,不能馬虎。通過這次故障要總結(jié)經(jīng)驗(yàn),避免以后再次出現(xiàn)相同的事情。

      2、棒材二廠A、B線飛剪故障

      故障現(xiàn)象:2006年6月14號(hào)12:40全線停車換軋#36螺紋鋼,出現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)部處理數(shù)據(jù)出錯(cuò),無法正常軋制。故障排查:同時(shí)維修工更換B線3#飛剪設(shè)備本體及電機(jī)一套,到下午16:00具備調(diào)試條件后,開始調(diào)整3#剪停止位置及試驗(yàn)是否自動(dòng)剪切。因遠(yuǎn)程序設(shè)計(jì)中未設(shè)計(jì)使用曲柄,而是使用回轉(zhuǎn)臂,而且在第一次試軋Φ40時(shí)曾出現(xiàn)過系統(tǒng)內(nèi)部錯(cuò)誤(BCD碼轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤),而在5月份換軋Φ36時(shí)又恢復(fù)正常了,且一直沒有查找到原因,所以每一次軋制Φ

      36、Φ40需要改用曲柄,對(duì)調(diào)試也都做了充分準(zhǔn)備,并編制了換軋Φ36(Φ40)螺紋鋼注意事項(xiàng)。但昨天試軋的時(shí)候又出現(xiàn)同樣的故障。我們參照軋制Φ40的方法,將末機(jī)架選擇改到了上1,試驗(yàn)了幾次可以正常剪切,但過鋼時(shí)就出現(xiàn)不剪切的現(xiàn)象。后立即向自動(dòng)化處反應(yīng)情況,后自動(dòng)化處確認(rèn)程序內(nèi)部存在缺陷,后來聯(lián)系了天津先導(dǎo)的程序設(shè)計(jì)工程師后,找到了設(shè)計(jì)缺陷。因?yàn)檫h(yuǎn)程序設(shè)計(jì)沒有考慮到用曲柄,且成品軋制速度在4.5m/s以上,所以當(dāng)軋制Φ

      36、Φ40時(shí),使用曲柄模式,成品速度化為3.8m/s及3.2m/s,所以造成系統(tǒng)內(nèi)部處理數(shù)據(jù)時(shí)出錯(cuò)(有時(shí)剛好在臨界狀態(tài),又能正常工作)。后將該數(shù)值重改到30以后,系統(tǒng)恢復(fù)正常,A線于19:02恢復(fù)生產(chǎn),B線于18:32恢復(fù)生產(chǎn)。但在軋制幾根鋼坯后,出現(xiàn)最后一段鋼筋上不了冷床的情況,多次調(diào)節(jié)輥道速度,提高軋制速度都沒有明顯效果,后全線停車在3#活套處加裝一組輥道后,于21:30左右恢復(fù)正常生產(chǎn)。造成誤時(shí)475分鐘。

      總結(jié):通過這次事故,認(rèn)識(shí)到自身技術(shù)水平還有所缺陷,對(duì)程序中存在的一些隱患問題不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),同時(shí)與系統(tǒng)設(shè)計(jì)單位溝通不夠,今后將加強(qiáng)自身技術(shù)水平的學(xué)習(xí)提高,并帶動(dòng)分廠相關(guān)技術(shù)人員,努力確保分廠的正常生產(chǎn)。

      3、棒材二廠主控樓UPS故障

      故障現(xiàn)象:2008年4月10日10:15,UPS報(bào)警:電池需要更換,無誤時(shí)。故障排查:檢查電池回路開關(guān):導(dǎo)通良好,測(cè)量電池電壓:每只12V,總電壓400V,均正常。經(jīng)咨詢UPS代理廠家得知該報(bào)警原因?yàn)殡姵卦O(shè)定使用年限到期,但不影響正常工作。經(jīng)自動(dòng)化處與UPS廠家聯(lián)系后。4月11日,廠家技術(shù)人員來對(duì)UPS電池年限作了修改由原來的36個(gè)月改為72個(gè)月,報(bào)警消除。總結(jié):建議有計(jì)劃的對(duì)UPS電池做定期檢查,并做好記錄。

      總結(jié):要做好備品備件,產(chǎn)生故障時(shí),能及時(shí)更換,減少故障誤時(shí)。

      4、棒材二廠4#、6#電機(jī)故障

      故障現(xiàn)象:2008年8月20日,正常過鋼時(shí),6#直流電機(jī)停車冒料。4#直流電機(jī)停車冒料??傉`時(shí)183分鐘。

      故障排查:20:11,6#電機(jī)停車,上位機(jī)報(bào)警記錄顯示,除減速箱油壓外,所有6#電機(jī)啟動(dòng)條件均不滿足。因油壓信號(hào)由PLC400上傳至上位機(jī),其余啟動(dòng)條件報(bào)警信號(hào)由PLC200上傳至PLC400,再上傳至上位機(jī),因此判斷PLC200與PLC400之間通訊故障。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)6#控制柜內(nèi)EM277與PLC200連接插件松動(dòng)。油壓信號(hào)無法下傳至PLC200,啟動(dòng)條件不滿足造成電機(jī)保護(hù)停車,將插件壓緊后正常。21:48分,4#直流調(diào)速裝置報(bào)F042,停車,判斷編碼器故障,更換編碼器。損壞的編碼器軸承有白色膠狀物流出。該編碼器為8月17日換上,懷疑存在質(zhì)量問題。兩次電氣故障處理分別耗時(shí)5分鐘與15分鐘。但因粗中軋冒料,冷條難處理,故誤時(shí)較長(zhǎng)。

      總結(jié):利用停產(chǎn)時(shí)間對(duì)所有DP網(wǎng)線接頭檢查、緊固螺絲。要求分廠對(duì)編碼器加防護(hù)罩,并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)需要加裝防護(hù)罩的儀器儀表加裝防護(hù)罩,爭(zhēng)取提前消除隱患。做好備品備件工作。

      七、電機(jī)

      棒材二廠步進(jìn)電機(jī)故障

      故障現(xiàn)象:2009年7月19日,A線北步進(jìn)電機(jī)不轉(zhuǎn),報(bào)F005。誤時(shí)170分鐘。故障排查:09年19日21時(shí)10分,A線冷床動(dòng)臺(tái)面北部電機(jī)無法運(yùn)行,檢查發(fā)現(xiàn)控制柜內(nèi)勵(lì)磁輸入電源開關(guān)跳閘,送電后又跳了一次,之后再送就不跳了。直流調(diào)速裝置面板上未報(bào)故障,再次試動(dòng)臺(tái)面仍無法運(yùn)行。查看裝置參數(shù)r947,發(fā)現(xiàn)報(bào)了4次F005(勵(lì)磁電源故障)。測(cè)量裝置勵(lì)磁進(jìn)線電壓正常390V,測(cè)量勵(lì)磁整流輸出無電壓,判斷勵(lì)磁回路故障。更換直流調(diào)速裝置,同時(shí),測(cè)量電動(dòng)機(jī)勵(lì)磁絕緣150MΩ正常。換好裝置后試車仍不運(yùn)行,測(cè)量勵(lì)磁無輸出,(該裝置為B線冷床換下,當(dāng)時(shí)電樞可控硅擊穿3只,經(jīng)無錫士電維修后,上電試驗(yàn),無法運(yùn)行、面板無顯示,內(nèi)部聲音異常。經(jīng)第二次維修后,一直無時(shí)間上線試驗(yàn))。將換下的裝置拆下檢查,發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁可控硅及整流二極管燒壞,勵(lì)磁控制板上部分燒壞,更換可控硅與二極管,對(duì)勵(lì)磁控制板上燒壞處進(jìn)行焊接處理,又將原裝置換上,再次送電勵(lì)磁有輸出,試驗(yàn)動(dòng)臺(tái)面運(yùn)行正常,恢復(fù)生產(chǎn)。但運(yùn)行時(shí)仔細(xì)觀察勵(lì)磁電流有輕微波動(dòng)(12~14A之間,正常為13A)。同時(shí)去倉庫借一臺(tái)新的直流調(diào)速裝置,以作備用。20日5點(diǎn)52分,A線冷床動(dòng)臺(tái)面北部再次無法運(yùn)行,故障現(xiàn)象同夜里一樣,勵(lì)磁無輸出,換上從倉庫里借的新的整套直流調(diào)速裝置。換好后送電發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁電流再11~15A之間波動(dòng)。用勁儀測(cè)量電動(dòng)機(jī)勵(lì)磁線圈內(nèi)阻為3.74Ω(正常為7~8Ω),更換電動(dòng)機(jī)。換完電機(jī)后再次送電,勵(lì)磁電流正常13A穩(wěn)定,開車試驗(yàn)正常。

      總結(jié):1、利用停產(chǎn)時(shí)間,對(duì)所用直流電機(jī)的勵(lì)磁直流內(nèi)阻進(jìn)行測(cè)試,并做好記錄。

      2、新電機(jī)和維護(hù)保養(yǎng)后的電機(jī)進(jìn)廠必須有電機(jī)測(cè)試報(bào)告,并仔細(xì)確認(rèn)其是否可用。

      3、要求把原來修理的直流調(diào)速裝置重新返廠修理,做好相應(yīng)的備品備件工作。

      4、此次誤時(shí)非自動(dòng)化條線誤時(shí),建議分廠對(duì)故障誤時(shí)仔細(xì)分析后,再定責(zé)任條線誤時(shí)。供輔分廠: 1.現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表、儀控閥門

      一、動(dòng)力車間3#風(fēng)機(jī)防喘閥故障

      關(guān)鍵詞:動(dòng)力車間 送風(fēng)壓力 防喘閥聯(lián)軸器 定位螺絲 松動(dòng) 故障現(xiàn)象:2008年7月14日,9:36分風(fēng)機(jī)喉部差壓高,靜葉角度開度大,送風(fēng)壓力低,經(jīng)排查為防喘閥聯(lián)軸器定位螺絲松動(dòng)。

      故障排查:現(xiàn)場(chǎng)防喘閥改為手動(dòng),將閥關(guān)到位,7月15日0:10待高爐出鐵完畢后,將防喘閥現(xiàn)場(chǎng)改為自動(dòng),上位機(jī)手動(dòng)關(guān)閥至100%,發(fā)現(xiàn)實(shí)際反饋只為約80%多,現(xiàn)場(chǎng)未關(guān)到位,緊急調(diào)整位置傳感器反饋值,保證現(xiàn)場(chǎng)與上位機(jī)誤差在允許之內(nèi),初步判斷為聯(lián)軸器定位螺絲松動(dòng)。

      總結(jié):3#風(fēng)機(jī)防喘閥出現(xiàn)類似喘振現(xiàn)象,都是在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)防喘閥手/自動(dòng)切換并操作,防止影響高爐生產(chǎn),另外要求分廠平時(shí)對(duì)反饋信號(hào)的聯(lián)軸器進(jìn)行檢查,對(duì)變形的聯(lián)軸器進(jìn)行更換。建議分廠下次休風(fēng)時(shí),對(duì)防喘閥用hart375進(jìn)行全行程整定。二、一萬制氧氮壓機(jī)放空閥故障

      關(guān)鍵詞:制氧 氮壓機(jī)出口流量 放空閥 定位器

      故障現(xiàn)象:2006年9月8日上午6:30左右,一萬制氧氮壓機(jī)出口流量FT802突然出現(xiàn)“na”信號(hào)不采集,很快流量值又慢慢上升至2000m/h左右基本保持不變(一般流量值在8000m3/h),現(xiàn)場(chǎng)檢查儀表管線無漏氣現(xiàn)象,變送器、卡件均運(yùn)行正常,約在8:00左右發(fā)現(xiàn)氮壓機(jī)放空閥全開100%,而就地PLC柜輸出開度0%(PLC輸出與現(xiàn)場(chǎng)開度不一致),判斷是放空閥定位器故障。

      故障排除:故障發(fā)生后,首先果斷采取關(guān)放空截止閥,使流量值恢復(fù)正常,保證正常供氣。在線處理故障時(shí),由于放空閥儀表氣源前無截止閥,考慮到更換備件拆除氣源管路勢(shì)必會(huì)影響到其他供氣裝置的正常運(yùn)行,決定先暫停氮壓機(jī),加裝截止閥后再啟氮壓機(jī),在線處理故障。約在下午1:30左右,安裝調(diào)試完畢。但仍有少許關(guān)不嚴(yán)。更換下的定位器也已檢查修理,是由于定位器放大器及過濾網(wǎng)堵塞所致,現(xiàn)作為備件。

      總結(jié):此次故障主要是由于定位器的放大器及過濾網(wǎng)堵塞所致。放空閥仍有少許關(guān)不嚴(yán),待條件允許停車后更換。從出現(xiàn)問題到發(fā)現(xiàn)問題所用時(shí)間還是較長(zhǎng),可見操作工經(jīng)驗(yàn)不足,儀表工對(duì)工藝流程不熟悉。希今后加強(qiáng)學(xué)習(xí),積累經(jīng)驗(yàn),增加分析問題的能力,共同保障制氧的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      三、制氧空壓機(jī)放空閥V3003過濾減壓閥故障

      關(guān)鍵詞:制氧 出口壓力 放空閥 過濾減壓閥 漏氣

      故障現(xiàn)象:2006年8月2日晚23:55分左右,工藝操作工聽到室外有放空的聲響,同時(shí)發(fā)現(xiàn)空壓機(jī)出口壓力PT1102逐漸下降,壓力降至0.4Mpa時(shí)放散閥打開,3手動(dòng)停氧壓機(jī)、氮壓機(jī).故障排除:當(dāng)儀表工以及車間工藝員到主控室,查看系統(tǒng)各數(shù)據(jù)歷史趨勢(shì),分析可能是放空閥V3003或防喘閥V3004故障,于是到現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)V3003閥前過濾減壓閥沖壞漏氣,V3003全開,更換減壓閥,調(diào)試確認(rèn)正常.1:00左右V3003正常得電調(diào)節(jié),空壓機(jī)出口壓力PT1102逐漸上升,4:00左右正常啟動(dòng)氧壓機(jī),4:35左右正常送氧,6:15左右正常啟動(dòng)氮壓機(jī),正常送氮.造成誤時(shí)65分鐘.總結(jié):加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高專業(yè)技術(shù)水平,縮短處理故障時(shí)間。

      四、制氧三期V1214閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)故障

      關(guān)鍵詞:制氧 V1214閥報(bào)警 執(zhí)行機(jī)構(gòu)

      故障現(xiàn)象:2009年11月18日,三期V1214閥不動(dòng)作。無誤時(shí)。

      故障排查:三期V1214閥曾出現(xiàn)動(dòng)作慢報(bào)警現(xiàn)象,為其執(zhí)行機(jī)構(gòu)加伴熱帶后有所好轉(zhuǎn)。天氣降溫后,出現(xiàn)閥門動(dòng)作畫面甚至不動(dòng)作現(xiàn)象。初步懷疑為執(zhí)行機(jī)構(gòu)故障,更換為備件后運(yùn)行正常,待進(jìn)一步觀察。

      總結(jié):加強(qiáng)巡檢,注意檢查閥門的動(dòng)作情況,并及時(shí)將更換下的執(zhí)行機(jī)構(gòu)送修,做好備品備件工作。

      五、制氧2#調(diào)壓站故障

      關(guān)鍵詞:制氧調(diào)壓站 Honeywell調(diào)節(jié)器 報(bào)IN1-FL和FAILSF

      故障現(xiàn)象:2006年10月3日14:40制氧2#調(diào)壓站機(jī)旁盤氧氣一級(jí)Honeywell調(diào)節(jié)器檢測(cè)壓力顯示值大于實(shí)際值(大于氧氣總管壓力),調(diào)節(jié)器處于“手動(dòng)”控制狀態(tài),輸出0.0%,診斷信息IN1-FL和FAILSF間歇顯示在下排顯示屏中。故障排除:故障發(fā)生之后,立即采取“手動(dòng)”調(diào)整氧氣一級(jí)調(diào)節(jié)閥開度,主要通過氧氣二級(jí)調(diào)節(jié)器“自動(dòng)”調(diào)整二級(jí)調(diào)節(jié)閥開度,保證二煉鋼正常供氣,此時(shí)用仿真器給調(diào)節(jié)器,在工藝人員的的配合下,在保證二煉鋼的正常生產(chǎn)的前提下,16:15更換調(diào)節(jié)器,重新設(shè)置參數(shù)后,壓力顯示、自動(dòng)調(diào)節(jié)輸出均正常后投運(yùn),期間共影響煉鋼正常供氣約20分鐘。由于Honeywell調(diào)節(jié)器檢測(cè)信號(hào)部分故障,正常的輸入信號(hào)被檢測(cè)成輸入信號(hào)無效或超限(1~5V),而調(diào)節(jié)器菜單設(shè)置BRNOUT=0,F(xiàn)AILSF=0.0,F(xiàn)SMODE=1,使調(diào)節(jié)器自動(dòng)轉(zhuǎn)入“手動(dòng)”控制狀態(tài),輸出變?yōu)楣收媳Wo(hù)值0.0%。

      總結(jié):制氧儀表工對(duì)對(duì)調(diào)節(jié)器菜單設(shè)置、使用維護(hù)不熟悉,希望加強(qiáng)此方面的培訓(xùn)。調(diào)節(jié)器的設(shè)置考慮不夠全面,對(duì)檢測(cè)信號(hào)部分故障、輸入信號(hào)開路、電源失電等突發(fā)情況下的輸出閥位信號(hào)缺少保護(hù)。經(jīng)討論后將設(shè)置盡量完善。

      六、石灰廠皮帶秤故障

      關(guān)鍵詞:石灰廠 皮帶秤 總電源缺相 松動(dòng)

      故障現(xiàn)象:2008年12月31日,中控室通知皮帶秤不運(yùn)轉(zhuǎn),后打至本控啟動(dòng)7#、8#皮帶皆運(yùn)行,振動(dòng)給料機(jī)及皮帶秤不運(yùn)轉(zhuǎn)。

      故障排查:經(jīng)檢查,皮帶秤總電源缺一相,在432處引出點(diǎn)松動(dòng)導(dǎo)致缺相,電機(jī)無法起動(dòng),緊固后通知中控,上料正常運(yùn)行??偨Y(jié):做好日常點(diǎn)檢,出現(xiàn)問題,及時(shí)排除。

      七、制氧三期超聲波流量計(jì)故障

      關(guān)鍵詞:制氧 FI4401波動(dòng) 超聲波流量計(jì) 探頭

      故障現(xiàn)象:2007年9月6日FI4401DCS顯示六百多,有時(shí)波動(dòng)到零,正常值應(yīng)該為兩千多,后測(cè)量值一直在五百多波動(dòng),無上升趨勢(shì)。沒有造成誤時(shí)。故障排查:故障發(fā)生后,儀表人員重新調(diào)整探頭位置不能解決問題,信號(hào)質(zhì)量為零,上下游探頭對(duì)調(diào)后,仍然無效,后按廠家提供的辦法,測(cè)量阻值,阻值正常,把M11改為零,兩探頭直接接觸后,信號(hào)質(zhì)量在0~95之間波動(dòng),重新安裝依然無效。9月21日廠家來人,確定探頭不正常,更換插入式探頭后,流量計(jì)顯示正常,近一個(gè)星期觀察正常。

      總結(jié):本次故障和儀表的選型不合理有關(guān),應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)培養(yǎng),合理選用儀表,減少不必要的設(shè)備故障。

      八、石灰廠行程開關(guān)故障

      關(guān)鍵詞:石灰廠 倉料器 粉塵 行程開關(guān)

      故障現(xiàn)象:2007年12月16日,一窯B線塊灰?guī)?#倉料器不能下降。

      故障排查:故障發(fā)生之后,分析故障情況,是由于工作環(huán)境太差,石灰粉塵太大,粉灰系絕緣,至使行程開關(guān)動(dòng)靜觸頭有灰塵不能通電。通過更換行程開關(guān)后,正常工作。

      總結(jié):要對(duì)粉塵較大場(chǎng)合的自動(dòng)化設(shè)備加強(qiáng)清掃和保養(yǎng),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。

      九、石灰廠接近開關(guān)故障

      關(guān)鍵詞:石灰廠 推桿 限位開關(guān) 松動(dòng)

      故障現(xiàn)象:2007年12月21日0:47分,5#推桿聯(lián)動(dòng)啟動(dòng)時(shí),5#推桿推到底后不能復(fù)位。

      故障排查:故障發(fā)生之后,經(jīng)檢查,5#推桿前限位開關(guān)松動(dòng),導(dǎo)致接近開關(guān)與檔塊間距離過遠(yuǎn),從而收不到感應(yīng)信號(hào),導(dǎo)致了此故障的發(fā)生,緊固該接近開關(guān)底座后,5#推桿運(yùn)行正常。

      總結(jié):建議分廠當(dāng)班人員對(duì)區(qū)域內(nèi)所有,特別是振動(dòng)較大區(qū)域內(nèi)所有緊固件檢查一次,防止此類故障發(fā)生。

      十、石灰廠急停按鈕故障

      關(guān)鍵詞:石灰廠 皮帶機(jī) 急停按鈕 松動(dòng)

      故障現(xiàn)象:2009年8月16日,20:30分左右,中控通知成品條線皮帶突然停止運(yùn)行,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)16#皮帶機(jī)急停按鈕接觸不良。無誤時(shí)。

      故障排查:現(xiàn)場(chǎng)檢查拉繩、跑偏開關(guān)正常無動(dòng)作,逐步檢查急停按鈕,發(fā)現(xiàn)3-16#皮帶機(jī)急停按鈕接線處松動(dòng),緊固后正常。

      總結(jié):要求分廠對(duì)所有現(xiàn)場(chǎng)拉繩開關(guān)、跑偏開關(guān)、急停開關(guān)、按鈕接線端子進(jìn)行緊固。

      十一、石灰廠電磁閥事故

      關(guān)鍵詞:石灰廠 液動(dòng)推桿 電磁閥

      故障現(xiàn)象:2006年8月13日早6:30分,中控室發(fā)現(xiàn)5號(hào)液動(dòng)推桿電磁閥不動(dòng)作,通知維修電工現(xiàn)場(chǎng)維修檢查。

      故障排除:在排查故障時(shí),將推桿手動(dòng),發(fā)現(xiàn)推桿也不動(dòng)作。排查PLC輸出點(diǎn)有信號(hào)。中間繼電器也有輸出。判定是現(xiàn)場(chǎng)故障。即線路故障或電磁閥故障,經(jīng)檢查是電磁閥不動(dòng)作,更換電磁閥推桿動(dòng)作,然后手動(dòng)調(diào)試正常再打聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)行恢復(fù)正常。誤時(shí)20分鐘。

      總結(jié):加強(qiáng)日常的現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢,責(zé)任到個(gè)人。

      十二、動(dòng)力車間6#風(fēng)機(jī)壓力變送器故障

      關(guān)鍵詞:動(dòng)力車間 排氣壓力 壓力變送器 滲水

      故障現(xiàn)象:2008年7月23日11:00,6#風(fēng)機(jī)排氣壓力,壓力變送器接口處漏氣。故障排查:屬遺留問題,該壓力變送器無排污閥組,點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)問題時(shí)該測(cè)點(diǎn)滲水較多,至下午13:00再次查看已無水滲漏,明顯感到氣體漏出,因此排氣壓力比送風(fēng)壓力低50Kpa左右。目前該點(diǎn)無法緊固需待休風(fēng)時(shí)進(jìn)行處理并增加排污閥組。

      總結(jié):利用休風(fēng)對(duì)該點(diǎn)及其他無排污裝置的測(cè)點(diǎn)加裝排污裝置,請(qǐng)分廠跟班人員對(duì)該點(diǎn)多注意觀察,加強(qiáng)巡檢,盡快解決此類遺留問題。

      十三、制氧一期空壓機(jī)排氣壓力故障

      關(guān)鍵詞:制氧 排氣壓力 壓力變送器 排污

      故障現(xiàn)象:2009年8月9日,DCS顯示空壓機(jī)排氣壓力PT3010測(cè)量值偏低。無誤時(shí)。

      故障排查:一期DCS顯示空壓機(jī)排氣壓力PT3010測(cè)量值偏低,因該點(diǎn)測(cè)量值高時(shí)有聯(lián)鎖,故在對(duì)DCS上該點(diǎn)進(jìn)行手工置值后,查看變送器,打排污閥有水汽排出,工藝人員在沖洗導(dǎo)葉時(shí)發(fā)現(xiàn)管到處有一砂眼往外噴水,故將管道砂眼處割掉用直通中間接頭連接,并將管道內(nèi)水汽排出后DCS解除手工置值,測(cè)量值顯示正常。

      總結(jié):一期空壓機(jī)排氣壓力取壓點(diǎn)在一段彎管后的直管段上,而工藝人員定期沖洗導(dǎo)葉,容易集聚水汽。另外,取壓管經(jīng)橋架,和橋架有一定的摩擦。要求分廠儀表人員在工藝人員進(jìn)行水洗導(dǎo)葉后,及時(shí)對(duì)該測(cè)點(diǎn)進(jìn)行排污。

      十四、水源煤氣站熱電阻故障

      關(guān)鍵詞:水源煤氣站 入口溫度 熱電阻 松動(dòng)

      故障現(xiàn)象:2008年9月23日,B#電除塵2#入口溫度顯示異常。無誤時(shí)。故障排查:在觸摸屏上觀察2#入口溫度變化趨勢(shì),溫度上下波動(dòng)較大。懷疑為現(xiàn)場(chǎng)熱電阻信號(hào)故障。到現(xiàn)場(chǎng)打開熱電阻發(fā)現(xiàn)接線螺絲松動(dòng),測(cè)量熱電阻阻值為132Ω(約為83℃),溫度測(cè)量正常,經(jīng)緊固后,2#入口溫度顯示正常??偨Y(jié):多注意觀察各測(cè)點(diǎn)變化趨勢(shì),利用檢修期對(duì)各接線端子進(jìn)行緊固,做好日常維護(hù)工作,確保生產(chǎn)正常穩(wěn)定運(yùn)行。

      十五、礦渣微粉電接點(diǎn)壓力表故障

      關(guān)鍵詞:礦渣微粉 主電機(jī) 電接點(diǎn)壓力表 校驗(yàn)

      故障現(xiàn)象:2009年11月6日,正常生產(chǎn)過程中主電機(jī)停止,高壓柜顯示“開入/動(dòng)作”,現(xiàn)場(chǎng)檢查主電機(jī)電接點(diǎn)壓力表,發(fā)現(xiàn)負(fù)載側(cè)電接點(diǎn)壓力表壓力值低于下限。誤時(shí)19分鐘。

      故障排查:因主電機(jī)電接點(diǎn)壓力表壓力低信號(hào)直接與高壓柜聯(lián)鎖,可以肯定是壓力低導(dǎo)致高壓柜分閘。調(diào)節(jié)電接點(diǎn)壓力表前閥門,壓力表顯示壓力值增大到0.035MPa,啟動(dòng)主電機(jī)后正常生產(chǎn)。

      總結(jié):要求對(duì)廠內(nèi)使用的電接點(diǎn)壓力表、電接點(diǎn)溫度表定期進(jìn)行校驗(yàn)。

      十六、動(dòng)力車間4#風(fēng)機(jī)UPS故障

      關(guān)鍵詞:動(dòng)力車間 UPS報(bào)故障 旁路可控硅

      故障現(xiàn)象:2009年4月10日,4#風(fēng)機(jī)突然停機(jī),上位機(jī)上無任何停機(jī)報(bào)警,且停機(jī)時(shí)間段UPS報(bào)警“輸出無電壓”。14:53分停機(jī)。無誤時(shí)。

      故障排查:停機(jī)后立刻檢查PLC及UPS工作狀態(tài),并未發(fā)現(xiàn)異常,根據(jù)工作人員講上位機(jī)畫面好像出現(xiàn)過中斷,懷疑PLC程序故障,將PLC打到MERS進(jìn)行存儲(chǔ)器復(fù)位后,將備份程序重新下載,確認(rèn)PLC系統(tǒng)無異常后,再次啟動(dòng)4#風(fēng)機(jī)后正常。

      總結(jié):確認(rèn)為UPS旁路可控硅故障,對(duì)于動(dòng)力變異常發(fā)熱還需進(jìn)一步分析原因。

      十七、動(dòng)力車間8#風(fēng)機(jī)軸振動(dòng)延伸電纜故障

      關(guān)鍵詞:動(dòng)力車間 振動(dòng)報(bào)警 延伸電纜接頭 斷裂

      故障現(xiàn)象:2009年6月22日,9:55分,8#風(fēng)機(jī)排氣側(cè)振動(dòng)A超過上上限報(bào)警,而振動(dòng)監(jiān)控屏上輸入電壓在正常范圍。無誤時(shí)。

      故障排查:對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)傳感器檢測(cè)電壓信號(hào)在-9.98V,屬于正常范圍,而模擬量電流信號(hào)過大,初步估計(jì)可能是現(xiàn)場(chǎng)的探頭,延長(zhǎng)電纜或前置發(fā)生故障,后去現(xiàn)場(chǎng)檢察線路,看各接頭是否有松動(dòng),在確保另一側(cè)振動(dòng)在正常范圍內(nèi),用手按下YISA 1202A延長(zhǎng)電纜接頭,上位機(jī)發(fā)生傳感器YISA 1202A傳感器故障,初步判斷是接頭處有問題,在綜合設(shè)備處的震動(dòng)頻譜的分析可能是信號(hào)線的負(fù)端無信號(hào)而導(dǎo)致。后接頭處電纜發(fā)生斷裂,而無法恢復(fù),待休風(fēng)更換延長(zhǎng)電纜??偨Y(jié):由于延長(zhǎng)電纜接頭發(fā)生斷裂導(dǎo)致排氣側(cè)振動(dòng)A報(bào)警,要待休風(fēng)時(shí)更換延長(zhǎng)電纜即可。目前8#風(fēng)機(jī)排氣側(cè)振動(dòng)B運(yùn)行正常。分廠要加強(qiáng)巡檢,檢查其他風(fēng)機(jī)排氣側(cè)振動(dòng)測(cè)點(diǎn)運(yùn)行情況,以保證生產(chǎn)的正常穩(wěn)定運(yùn)行。2.PLC控制系統(tǒng)

      十八、動(dòng)力車間4#風(fēng)機(jī)系統(tǒng)模塊故障

      關(guān)鍵詞:動(dòng)力車間 液位、溫度異常 AI模塊

      故障現(xiàn)象:2006年9月3日17時(shí),4#風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)中的潤(rùn)滑油液位、動(dòng)力油液位、風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油壓力、風(fēng)機(jī)動(dòng)力油壓力、電機(jī)軸承溫度、電機(jī)定子溫度、冷卻水進(jìn)水總管溫度、潤(rùn)滑油冷卻器回水溫度、電機(jī)冷卻器回水溫度出現(xiàn)了異常,顯示數(shù)據(jù)忽上忽下,極不穩(wěn)定,以至影響了風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)行。經(jīng)分析是控制系統(tǒng)中的模塊(A8)出現(xiàn)了故障。造成誤時(shí)2小時(shí)。

      故障排除:故障發(fā)生之后,4#風(fēng)機(jī)立即進(jìn)行了休風(fēng)檢修。及時(shí)更換了出現(xiàn)故障的模塊(A8),更換之后風(fēng)機(jī)運(yùn)行一切正常。總結(jié):在平時(shí)的巡檢中加強(qiáng)檢查,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

      十九、動(dòng)力車間3#風(fēng)機(jī)PLC通訊模塊故障

      關(guān)鍵詞:動(dòng)力車間 通訊模塊 CPU模塊故障 重啟 電池

      故障現(xiàn)象:2006年9月9日,3#風(fēng)機(jī)的PLC通訊模塊發(fā)生了故障。在正常運(yùn)行時(shí)其運(yùn)行指示燈亮,而停止指示燈也亮。同時(shí)CPU模塊也報(bào)故障。

      故障排除:故障發(fā)生之后,我們對(duì)PLC通訊模塊進(jìn)行了重新啟動(dòng),重啟后運(yùn)行一切正常。對(duì)于CPU模塊更換了兩節(jié)電池,之后運(yùn)行一切正常??偨Y(jié):加強(qiáng)日常的現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢,責(zé)任到人。

      二十、動(dòng)力車間10#風(fēng)機(jī)電源模塊故障

      關(guān)鍵詞:動(dòng)力車間 電源模塊 CPU模塊故障 電池

      故障現(xiàn)象:2008年4月7日11:05,10#風(fēng)機(jī)(備用)PS電源模塊2#電池報(bào)故障,同時(shí)CPU模塊顯示外部故障,無誤時(shí)。

      故障排查:2#電池電能不足使PS模塊報(bào)警,由2#電池切換到1#電池,故障消除??偨Y(jié):10#備用風(fēng)機(jī)PS電源電池使用長(zhǎng),PS電源模塊監(jiān)控到2#電池電量不足,報(bào)故障,把原來2節(jié)電池監(jiān)控改為1節(jié)電池監(jiān)控,F(xiàn)MR復(fù)位,故障消失。建議分廠自動(dòng)化人員多巡檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,存儲(chǔ)備用電池,把新電池?fù)Q上。二

      十一、煉鐵總廠動(dòng)力車間5#風(fēng)機(jī)自控系統(tǒng)故障 關(guān)鍵詞:動(dòng)力車間 風(fēng)機(jī)報(bào)故障 接地 分離

      故障現(xiàn)象:2008年6月19日,6#風(fēng)機(jī)休風(fēng)檢修,停機(jī)指令發(fā)出同時(shí),5#風(fēng)機(jī)上位機(jī)報(bào)靜葉指令控制失效,靜葉位置傳感器、防喘閥位置傳感器、冷卻水壓力、儀表氣源壓力傳感器故障,靜葉自動(dòng)轉(zhuǎn)至本地控制。

      故障排查:立即組織查找故障原因,七分鐘后又自動(dòng)恢復(fù)一切正常,未對(duì)高爐造成影響,懷疑是干擾造成;之后繼續(xù)查找故障原因至6#風(fēng)機(jī)檢修結(jié)束,UPS、PLC相繼送電時(shí),又發(fā)生此故障,經(jīng)仔細(xì)查找,分析后懷疑是天氣連續(xù)陰雨,造成接地不良,以及上次安裝UPS電容影響,且5#、6#風(fēng)機(jī)PLC柜安裝時(shí)接地未分開,后拆除UPS電容后,對(duì)6#系統(tǒng)接地進(jìn)行分離,給6#PLC柜全新打接地樁處理,之后6#風(fēng)機(jī)順利啟機(jī),5#風(fēng)機(jī)亦恢復(fù)正常。

      總結(jié):建議分廠對(duì)臨時(shí)用接地進(jìn)行加固,對(duì)分廠內(nèi)其它各風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)的接地進(jìn)行測(cè)量,防止類似事故的再次發(fā)生;同時(shí)要求分廠對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行接地技術(shù)培訓(xùn),增強(qiáng)控制技術(shù)的基本知識(shí),提高解決故障的速度和能力。二

      十二、石灰廠窯尾PLC,DI模塊故障

      關(guān)鍵詞:石灰廠 反饋信號(hào) DI模塊保險(xiǎn)絲 扇形閥限位 短路

      故障現(xiàn)象:2007年2月11日14:00,高壓電機(jī)運(yùn)行反饋信號(hào)消失,導(dǎo)致連鎖作用,煤氣快切閥自動(dòng)關(guān)閉。

      故障排除:故障發(fā)生之后,到中控室查看,高壓電機(jī)實(shí)際在運(yùn)行。程序中無運(yùn)行反饋信號(hào),檢查窯尾PLC模塊,發(fā)現(xiàn)模塊電源保險(xiǎn)絲熔斷導(dǎo)致模塊掉電,更換熔絲后正常,分析是由于扇形閥限位進(jìn)水導(dǎo)致外部信號(hào)短路而引起的??偨Y(jié):1.對(duì)露天或容易進(jìn)水的限位開關(guān)進(jìn)行整改,防止類似事故的發(fā)生。2.查看萊鋼提供圖紙發(fā)現(xiàn)其設(shè)計(jì)存在隱患?,F(xiàn)場(chǎng)大部分的輸入信號(hào)經(jīng)過中間繼電器而直接進(jìn)入模塊,極易造成短路或模塊燒壞,建議整改。

      二十三、石灰廠二期通訊故障

      關(guān)鍵詞:石灰廠 推桿聯(lián)動(dòng) 數(shù)據(jù)消失 光纖接頭 清洗

      故障現(xiàn)象:2008年12月5日,中控?zé)o法啟動(dòng)推桿聯(lián)動(dòng),中控畫面推桿液壓站部分?jǐn)?shù)據(jù)消失,并且3臺(tái)工控機(jī)輪流出現(xiàn)上述現(xiàn)象。無誤時(shí)。

      故障排查:①請(qǐng)修改預(yù)熱器液壓站CPU設(shè)置后,故障依然存在。②在預(yù)熱器本地利用以太網(wǎng)通訊,網(wǎng)絡(luò)通訊較慢時(shí)懷疑以太網(wǎng)交換機(jī)可能故障。③將預(yù)熱器推桿打至本地本控控制,手動(dòng)控制推桿前進(jìn),后退。④將光纖接頭用酒精清洗后,通訊恢復(fù)正常,中控畫面恢復(fù)正常,推桿液壓站聯(lián)動(dòng)正常。

      總結(jié):因石灰廠粉塵大,盡量使交換機(jī)終端盒通訊部件置于無塵環(huán)境中并定期清灰。準(zhǔn)備好工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)備件。二

      十四、煤氣供水站工控機(jī)故障 關(guān)鍵詞:水源煤氣站 顯示器黑屏 硬盤 工控機(jī)

      故障現(xiàn)象:2007年6月22日,煤氣供水站工控機(jī)在正常運(yùn)行時(shí),顯示器黑屏,不能進(jìn)入操作系統(tǒng)。沒有造成誤時(shí)。

      故障排查:故障發(fā)生之后,因顯示器黑屏,初步判斷為顯示器電源或數(shù)據(jù)線故障,檢查后發(fā)現(xiàn)正常。之后對(duì)硬盤進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)硬盤無分區(qū),格式化硬盤并重裝操作系統(tǒng)及應(yīng)用程序,黑屏現(xiàn)象仍有發(fā)生。因此判斷為工控機(jī)故障,經(jīng)更換工控機(jī)后,運(yùn)行恢復(fù)正常。

      總結(jié):日常巡檢時(shí)多注意觀察工控機(jī)與顯示器的各電源線與數(shù)據(jù)線連接牢固。二

      十五、煤氣供水站五萬轉(zhuǎn)爐PLC故障

      關(guān)鍵詞:水源煤氣站 回收鈴音 信號(hào)干擾 屏蔽 接地

      故障現(xiàn)象:2007年8月1日14:00,五萬轉(zhuǎn)爐“回收”鈴音不斷,按“消除鈴音”按鈕無法關(guān)斷鈴音。

      故障排查:故障發(fā)生之后,首先檢查提示鈴輸出中繼,在按下“消除鈴音”按鈕后,中繼失電,短時(shí)間后在關(guān)回收信號(hào)的情況下仍然得電,更換在中繼再試,仍就如此。確認(rèn)該按鈕與中繼工作正常。進(jìn)入五萬轉(zhuǎn)爐PLC程序,在淺監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)為二鋼1號(hào)、二鋼二號(hào)回收信號(hào)存在持續(xù)短時(shí)的信號(hào),判斷為信號(hào)干擾。檢查發(fā)現(xiàn),2信號(hào)在同一電纜中,該電纜在有一端屏蔽層接地的情況下仍存在感應(yīng)電,在確保可靠接地的同時(shí),再用一根導(dǎo)線把該屏蔽層接地,故障現(xiàn)象消失??偨Y(jié):經(jīng)常性檢查PLC柜及相應(yīng)儀表柜、低壓柜,確保各電纜可靠接地。二

      十六、煤氣供水站五萬轉(zhuǎn)爐PLC系統(tǒng)故障

      關(guān)鍵詞:水源煤氣站 模擬點(diǎn)數(shù)據(jù) 模塊電源 緊固

      故障現(xiàn)象:2007年2月11日,煤氣供水站五萬轉(zhuǎn)爐PLC系統(tǒng)電腦畫面各模擬量點(diǎn)數(shù)據(jù)失常,原本應(yīng)該顯示的溫度、壓力、液位、閥位、柜位均與實(shí)際值不符。故障排除:故障發(fā)生之后,經(jīng)查電腦趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)各模擬量點(diǎn)在同一時(shí)刻失常,判斷為模塊電源故障,緊固模擬量模塊電源導(dǎo)線后,恢復(fù)正常。

      總結(jié):平時(shí)在不影響正常生產(chǎn)的情況下,多注意觀察,并定期檢查、緊固PLC柜內(nèi)各連接導(dǎo)線。

      二十七、制氧XP313卡件故障

      關(guān)鍵詞:制氧 出口壓力 數(shù)據(jù)無變化 卡件故障

      故障現(xiàn)象:2009年10月21日,DCS畫面顯示數(shù)據(jù)與變送器輸出電流不符,且無變化,呈一直線。無誤時(shí)。

      故障排查:13:30,切換膨脹機(jī)后,工藝人員反映膨脹機(jī)出口壓力PT43與PT44顯示異常,檢查現(xiàn)場(chǎng)變送器輸出電流正常。PT43為1mA,PT44為9mA,而DCS畫面顯示均為零,查看DCS趨勢(shì)發(fā)現(xiàn)與PT44、PT43在同一卡件上的PT42顯示異常,呈一直線,拆除PT42卡件接線后,數(shù)值無變化,分析為卡件故障,更換卡件均顯示正常。

      總結(jié):該卡件屬內(nèi)部電子元件問題,要求分廠報(bào)XP313卡件備件,該卡件現(xiàn)還在保修期內(nèi),要求分廠及時(shí)聯(lián)系廠家修理。3.分析儀表

      二十八、煤氣供水站冶金系統(tǒng)分析系統(tǒng)故障

      關(guān)鍵詞:水源煤氣站 分析儀 流量計(jì) 抽氣泵

      故障現(xiàn)象:2006年12月27日,煤氣供水站冶金過程分析系統(tǒng)出現(xiàn)故障。分析儀顯示讀數(shù)異常。

      故障排查:故障發(fā)生之后,檢查發(fā)現(xiàn)流量計(jì)無流量顯示,后依次檢查三通切換閥,導(dǎo)氣管,均工作正常。至抽氣泵檢查,發(fā)現(xiàn)出口壓力,流量均小,經(jīng)更換抽氣泵,后工作正常。

      總結(jié):對(duì)工作幾年的設(shè)備重點(diǎn)檢查,維護(hù)保養(yǎng)。二

      十九、制氧一期AIAS704故障

      關(guān)鍵詞:制氧 AIAS704波動(dòng) 原電池

      故障現(xiàn)象:2009年8月13日,一期DCS顯示AIAS704有異常波動(dòng)。無誤時(shí)。故障排查:8月13日上午,一期操作人員反映AIAS704測(cè)量值有 異常波動(dòng),在分析室觀察儀表顯示值,發(fā)現(xiàn)在排除工況波動(dòng)的情況下測(cè)量值忽而上升,忽而下降,波動(dòng)范圍達(dá)2PPM以上。因此分析儀表所用原電池為二期AIAS704拆卸下來,且二期AIAS704也曾出現(xiàn)過此異常波動(dòng),故懷疑為原電池故障所致。將一期AIAS704分析儀原電池更換為備件且吹掃24小時(shí)校驗(yàn)收后測(cè)量至今正常,待觀察。

      總結(jié):注意觀察其他在線使用電池的情況,待原電池耗盡后及時(shí)進(jìn)行更換。4.變頻器

      十、石灰廠變頻器故障

      關(guān)鍵詞:石灰廠 振動(dòng)給料機(jī) 接觸器 變頻器

      故障現(xiàn)象:2008年1月7日,冷卻器振動(dòng)給料機(jī)停止工作,窯頭電工間查得總電源跳閘,送電后1#、2#、3#、4#冷卻器振動(dòng)給料機(jī)正常工作,3#變頻器無顯示。

      故障排查:故障發(fā)生之后,經(jīng)過查看分析,接觸器損壞導(dǎo)致變頻器無輸出電壓,變頻器故障導(dǎo)致變頻器無輸出,更換交流接觸器和變頻器后,重新設(shè)定參數(shù)正常??偨Y(jié):巡檢時(shí)多加留意接觸器溫度及其觸點(diǎn)有無異常,如有異常應(yīng)及時(shí)解決。三

      十一、石灰廠冷卻器3#振動(dòng)電機(jī)故障

      關(guān)鍵詞:石灰廠 振動(dòng)給料機(jī) 變頻器報(bào)OC2 繞組碰殼 對(duì)地短路 故障現(xiàn)象:2008年5月23日7:28,冷卻器3#振動(dòng)給料機(jī)已在使用中,突然停止工作,無法下料,現(xiàn)場(chǎng)查看變頻器顯示屏報(bào)告,代碼OC2,無誤時(shí)。故障排查:迅速查看使用說明書,代碼OC2含義是瞬間過電流,用兆歐表測(cè)量振動(dòng)電機(jī)發(fā)現(xiàn)有一振動(dòng)電機(jī)繞組絕緣為零,即發(fā)生繞組碰殼,導(dǎo)致對(duì)地短路,發(fā)生變頻器過電流保護(hù),緊急時(shí)振動(dòng)電極進(jìn)行更換,更換后一切正常。

      總結(jié):要求分廠把變頻器的一些常用功能代碼和報(bào)警信息含義粘在柜門后,以便及時(shí)查找解決故障。

      十二、石灰廠二期窯尾2105稱重控制儀

      關(guān)鍵詞:石灰廠 皮帶秤電機(jī) 變頻器輸出電壓 稱重控制儀 故障現(xiàn)象:2008年4月12日7:43左右,中控啟動(dòng)皮帶稱,發(fā)現(xiàn)皮帶稱被料壓死,清理完畢后,啟動(dòng)皮帶稱,發(fā)現(xiàn)皮帶稱電機(jī)不轉(zhuǎn),測(cè)量變頻器輸出電壓為零,無誤時(shí)。

      故障排查:迅速聯(lián)系計(jì)量科室到現(xiàn)場(chǎng),切換至遠(yuǎn)程即手動(dòng)控制模式,啟動(dòng)上料系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)變頻器正常運(yùn)行,上料結(jié)束后,切換至自動(dòng)控制模式后,啟動(dòng)控制儀測(cè)量輸出到變頻器信號(hào)的電流是4mA,故變頻器輸出電壓始終為零,故現(xiàn)場(chǎng)皮帶稱電機(jī)不轉(zhuǎn),變頻器工作一切正常,現(xiàn)已切換為遠(yuǎn)程控制模式,確認(rèn)故障原因稱重控制儀故障引起。

      總結(jié):由于控制儀輸給變頻器的信號(hào)為4-20mA,現(xiàn)給變頻器的信號(hào)為零,故變頻器的輸出頻率為零,電機(jī)無法啟動(dòng)?,F(xiàn)改為手動(dòng)狀態(tài),電機(jī)正常啟動(dòng),屬稱量控制儀故障,現(xiàn)已經(jīng)經(jīng)計(jì)量處調(diào)試正常。建議分廠技術(shù)人員解決故障的同時(shí),備份好自動(dòng)化設(shè)備儀表的說明書。三

      十三、礦渣微粉選粉機(jī)故障

      關(guān)鍵詞:礦渣微粉 選粉機(jī) 變頻器報(bào)AI〈MIN 接線 松動(dòng) 故障現(xiàn)象:2008年8月7日22:48分中控?zé)o法啟動(dòng)選粉機(jī)?,F(xiàn)場(chǎng)察看變頻器報(bào)故障,面板顯示AI〈MIN,變頻器輸入信號(hào)小于變頻器設(shè)定最小值。誤時(shí)77分鐘。

      故障排查:故障發(fā)生之后,經(jīng)檢測(cè)PLC輸出信號(hào)為零。誤以為AO模塊壞掉。在等待更換模塊的同時(shí),當(dāng)班人員仔細(xì)檢查了一遍從PLC到安全柵,再到端子排上的線接觸不良,重新緊固后恢復(fù)正常。

      總結(jié):現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)人員處理問題缺少經(jīng)驗(yàn);分廠缺少相應(yīng)的圖紙、資料。要求分廠人員做好現(xiàn)場(chǎng)柜內(nèi)圖紙、標(biāo)簽的粘貼工作,做好人員培訓(xùn)工作,使他們縮短維修的時(shí)間,利用檢修期間,將端子排接線進(jìn)行緊固。三

      十四、水源煤氣站變頻器故障

      關(guān)鍵詞:水源煤氣站 變頻器頻率 遠(yuǎn)傳壓力表 故障現(xiàn)象:2009年4月25日,變頻器變頻頻率達(dá)到22Hz后不再變化。無誤時(shí)。故障排查:查看變頻器設(shè)置參數(shù)和原始資料一致,確認(rèn)其是正確的。檢查模塊輸出信號(hào)狀態(tài)沒有出現(xiàn)異常。用萬用表測(cè)量變頻器輸入端子電壓為4.326V,對(duì)應(yīng)頻率為(4.326/10)*50Hz(變頻器輸出電壓0-10V,對(duì)應(yīng)平路為0-50Hz)和變頻器顯示22Hz一致。改變管網(wǎng)壓力,測(cè)量變頻器輸入端子仍為4.326V,拆卸檢查遠(yuǎn)傳壓力表,發(fā)現(xiàn)其滑動(dòng)變阻器滑動(dòng)觸頭損壞,更換遠(yuǎn)傳壓力表,連接好導(dǎo)線,變頻器啟動(dòng)后能正常變頻。

      總結(jié):與條線工藝人員加強(qiáng)溝通,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。并做好備件工作。三

      十五、水源煤氣站三萬轉(zhuǎn)爐機(jī)加壓變頻器故障

      關(guān)鍵詞:水源煤氣站 加壓機(jī) 變頻器報(bào)A0501 手動(dòng)盤車

      故障現(xiàn)象:2007年8月17日10:00,在上位機(jī)畫面上給定32Hz的頻率,啟動(dòng)三萬轉(zhuǎn)爐1#加壓機(jī),電機(jī)不運(yùn)行。

      故障排查:故障發(fā)生之后,電工反映三萬轉(zhuǎn)爐加壓機(jī)變頻器異常,檢查PLC至變頻器控制線路正常。在檢查“Auto”狀態(tài)下,上位機(jī)上給定32Hz的頻率,啟動(dòng)加壓機(jī),電機(jī)不運(yùn)行。檢查操作面板,顯示“A0501”報(bào)警信號(hào),即電流限幅報(bào)警,在“手動(dòng)”狀態(tài)下故障依舊。判斷為電機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩不足以克服啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩。經(jīng)手動(dòng)盤車后,啟動(dòng),電機(jī)運(yùn)行正常。

      總結(jié):要求工作人員除定期盤車外,在每次啟動(dòng)電機(jī)前,尤其是重載停車或檢修后,也應(yīng)先盤車再啟動(dòng)。同時(shí),在啟動(dòng)時(shí)可設(shè)置在較高頻率時(shí)啟動(dòng)。針對(duì)本部門現(xiàn)有變頻器,開展培訓(xùn),并在變頻器柜粘貼故障信息及報(bào)警信號(hào)是說明。

      第二篇:塔吊故障原因分析

      塔吊故障原因分析

      塔吊從組裝以來,大小故障一直不斷,從而直接影響到工程施工進(jìn)度,使工程無法正常運(yùn)轉(zhuǎn),工期一再順延,造成甲方對(duì)項(xiàng)目部有一種負(fù)面影響。

      1、塔吊從4月7號(hào)開始組裝,8號(hào)頂升,液壓裝置損壞,維修了兩天,到9號(hào)下午16.20才結(jié)束。

      2、旋轉(zhuǎn)、小車接觸器先后燒壞三只。

      3、塔吊標(biāo)準(zhǔn)節(jié)有與標(biāo)準(zhǔn)節(jié)之間有誤差,不配套有異常響聲。

      4、4月22號(hào)夜里小車鋼絲繩滑槽,第二天停了2個(gè)多小時(shí)。5、4月24號(hào)上午小車鋼絲繩再次滑槽,上午又停了2個(gè)多小時(shí)。

      6、4月24號(hào)夜里2.00左右,吊截樁垃圾時(shí),小車鋼絲繩突然斷裂,塔吊今天停止作業(yè)維修,工地處于停工狀態(tài)。

      該塔吊到目前為止,沒有生產(chǎn)廠家的各項(xiàng)檢測(cè)報(bào)告和后配加強(qiáng)節(jié)報(bào)告。針對(duì)這次小車鋼絲繩斷裂的問題,作如下分析:

      1、4月22號(hào)夜里小車鋼絲繩滑槽,是主要原因,因?yàn)檫@次滑槽,維修時(shí),操作人員先把小車開到前面去,把前面的夾具松開,把鋼絲繩子放入滑輪中,然后把小車開到后面來緊小車鋼絲繩,這樣鋼絲繩就不在滾筒中間了。2、4月24號(hào)上午小車鋼絲繩再次滑槽時(shí),維修時(shí),操作人員用同樣的操作方法把鋼絲繩放入槽中,這樣小車鋼絲繩就再一次地跑到一邊來了,操作時(shí),小車向前去的時(shí)候,滾筒上的鋼絲繩就到一邊了,因?yàn)闈L筒上的鋼絲繩進(jìn)出是同步進(jìn)行的,前面出、后面進(jìn),當(dāng)鋼絲繩緊到一邊時(shí),前面面沒有位子,后面的還繼續(xù)向上繞,這樣鋼絲繩就亂了,再加上小車來回行走,隨著時(shí)間和操作次數(shù)的增加,就造成了鋼絲繩的斷裂。聽指揮人員與操作人員說小車卡住了,前面有3米遠(yuǎn)就跑不去了,這就證明分析是對(duì)的。

      第三篇:繼電保護(hù)典型故障分析

      繼電保護(hù)典型故障分析

      摘 要 繼電保護(hù)對(duì)電力系統(tǒng)的安全正常運(yùn)行具有重要的作用,它能保證電力系統(tǒng)的安全性,還能針對(duì)電力系統(tǒng)中不正常的運(yùn)行狀況進(jìn)行報(bào)警,監(jiān)控整個(gè)電力系統(tǒng)。目前我國(guó)電力系統(tǒng)繼電保護(hù)工作還是會(huì)存在一些問題,容易出現(xiàn)各種故障,造成電力系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。本文即分析了繼電保護(hù)的典型故障,并詳細(xì)闡述了繼電保護(hù)典型故障的防治策略。

      【關(guān)鍵詞】繼電保護(hù) 典型故障 元器件 接線錯(cuò)誤 短接法 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)概述

      1.1 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)裝置的構(gòu)成要素

      電力系統(tǒng)機(jī)電保護(hù)裝置的構(gòu)成一般包括輸入部分、測(cè)量部分、邏輯判斷部分和輸出執(zhí)行部分。

      1.1.1 輸入部分

      該部分通過隔離、低通濾波等前置處理方式對(duì)電力系統(tǒng)出現(xiàn)的問題和故障進(jìn)行前置處理。

      1.1.2 測(cè)量部分

      該部分主要負(fù)責(zé)將測(cè)量信號(hào)轉(zhuǎn)換為邏輯信號(hào),進(jìn)而通過邏輯判斷按照一定的邏輯關(guān)系組合運(yùn)算,最后確定出執(zhí)行動(dòng)作,并由輸出執(zhí)行部分最終完成。

      1.2 繼電保護(hù)裝置的特征分析

      1.2.1 選擇性特征

      選擇性特征是繼電保護(hù)裝置智能化的表現(xiàn),在電力系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),繼電保護(hù)裝置能夠做到有選擇性的對(duì)出現(xiàn)故障的部分進(jìn)行處理,另一方面保證無故障部分的正常運(yùn)行,這樣便可以保證整個(gè)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定及電力供應(yīng)的連續(xù)。

      1.2.2 快速性特征

      快速性特征是繼電保護(hù)裝置高效率的體現(xiàn),在電力系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),繼電保護(hù)裝置能夠在第一時(shí)間切斷故障系統(tǒng),從而減輕故障設(shè)備和線路的損壞程度。

      1.2.3 可靠性

      可靠性是指電力系統(tǒng)繼電保護(hù)裝置在處理問題和故障時(shí)要科學(xué)可靠,減少不必要的損失。繼電保護(hù)的常見故障

      2.1 設(shè)備故障

      繼電保護(hù)裝置是電力系統(tǒng)中不可或缺的一部分,是保護(hù)電力系統(tǒng)的基礎(chǔ)和前提。一般設(shè)備有裝置元器件的損壞、回路絕緣的損壞以及電路本身抗干擾性能的損壞,具體的表現(xiàn)為整定計(jì)算錯(cuò)誤,這主要是由于元器件的參數(shù)值和電力系統(tǒng)運(yùn)行的參數(shù)值與實(shí)際電流傳輸?shù)膮?shù)值相差甚遠(yuǎn),從而造成整定計(jì)無法正常工作。還有,設(shè)備很容易受到外界因素的影響,如溫度和濕度。由于設(shè)備具有不穩(wěn)定性,很容易由于溫度和濕度的變化而造成定值的自動(dòng)漂移,有時(shí)候也可能是因?yàn)樵O(shè)備零部件的老化和損壞造成的。

      2.2 人為操作

      人為原因一般就是工作不夠細(xì)心,對(duì)系統(tǒng)內(nèi)各項(xiàng)設(shè)備數(shù)值的讀數(shù)觀察不夠仔細(xì),導(dǎo)致讀錯(cuò)設(shè)備整定器上的計(jì)算數(shù)值,導(dǎo)致繼電保護(hù)故障,且對(duì)故障的檢查技術(shù)水平不夠,無法及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)故障段,從而造成大面積的電路故障問題,導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常供電。

      當(dāng)工作電源出現(xiàn)問題時(shí),電力系統(tǒng)保護(hù)出口處的動(dòng)作過大,造成電路內(nèi)波紋系數(shù)過高,輸出的功率就不夠,電壓便會(huì)不穩(wěn)定,當(dāng)電壓降低或者電流過大時(shí),如果保護(hù)行為不恰當(dāng)極容易出現(xiàn)一系列的繼電保護(hù)故障。繼電保護(hù)典型故障的防治策略

      3.1 元件替換法

      元件替換法,顧名思義,就是用正常的元件將出現(xiàn)故障的元件替換下來,這樣能夠?qū)⒐收戏秶杆倏s小,提高維修人員的維修效率,因此是機(jī)電保護(hù)裝置故障處理中經(jīng)常用到的方法。

      3.2 參照法

      參照法是指通過對(duì)不同設(shè)備的技術(shù)參數(shù)的對(duì)照,找出不正常設(shè)備的故障點(diǎn)。此法主要用于檢查認(rèn)為接線錯(cuò)誤,定值校驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)測(cè)試值與預(yù)想值有較大出入又無法斷定原因之類的故障。另外需要注意的是,在繼電器訂制校驗(yàn)時(shí),若發(fā)現(xiàn)某一直繼電器的測(cè)試值與整定值相差很多,那么此時(shí)要用同只表計(jì)去測(cè)量其他相同回路的同類繼電器進(jìn)行進(jìn)一步的比較,錯(cuò)誤的做法是在發(fā)現(xiàn)數(shù)值不同時(shí),輕易調(diào)整繼電器的刻度表。

      3.3 短接法

      短接法是縮小故障范圍常用的一種方法,是將回路某一段或一部分用短接線接入為短接,進(jìn)而判斷出故障是存在短接線的范圍還是范圍外。短接法對(duì)判斷電磁鎖失靈、電流回路開路等故障具有明顯的優(yōu)勢(shì)。

      3.4 繼電保護(hù)典型故障的預(yù)防措施

      3.4.1 構(gòu)建完善的電力管理體系是基礎(chǔ)

      構(gòu)建完善的電力管理體系是預(yù)防電力系統(tǒng)繼電保護(hù)故障的基礎(chǔ),構(gòu)建該體系需要做好以下工作:

      首先要逐步形成科學(xué)有序的管理體系,這其中,一支高素質(zhì)的管理隊(duì)伍是不可或缺的,這需要電力企業(yè)加強(qiáng)對(duì)管理人員和工作人員的培訓(xùn),使其掌握電力系統(tǒng)管理的知識(shí)技能。另外管理體系內(nèi)的各個(gè)部分要職權(quán)分明、責(zé)任落實(shí),這樣才能保證管理體系的井然有序和正常運(yùn)作。

      其次,完善的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)體系也是十分必要的。監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)體系具有監(jiān)督指導(dǎo)的作用,通過建立該體系,在全電力系統(tǒng)中形成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣諊欣诤艽蟪潭壬咸岣唠娏ぷ鞯馁|(zhì)量,進(jìn)而能夠及時(shí)正確的發(fā)現(xiàn)繼電故障,將故障消滅在萌芽狀態(tài),從而保障電力系統(tǒng)的有序運(yùn)行。

      3.4.2 加強(qiáng)電力系統(tǒng)的技術(shù)管理是核心

      技術(shù)管理作為降低繼電保護(hù)故障率的核心,具有十分重要的意義。可以通過采用先進(jìn)的技術(shù)來提高電力系統(tǒng)的智能化水平,從而有效減少繼電保護(hù)故障的發(fā)生。

      第一,提高電力系統(tǒng)的自動(dòng)化水平。在設(shè)計(jì)和開發(fā)電力系統(tǒng)時(shí),要加強(qiáng)新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用,包括自動(dòng)控制技術(shù)和智能技術(shù)。這樣電力系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),智能化技術(shù)便能有效避免繼電保護(hù)障礙的發(fā)生。

      第二,運(yùn)用新技術(shù)來增加電力系統(tǒng)設(shè)備的承受能力。比如,繼電保護(hù)中使用CPU容錯(cuò)技術(shù)。由于CPU容錯(cuò)技術(shù)具有一定的恢復(fù)能力,所以它能夠在更大程度和范圍內(nèi)降低電力系統(tǒng)硬件問題帶來的影響,從而起到保護(hù)繼電保護(hù)裝置的作用。

      3.4.3 提高電力工作人員的素質(zhì)

      電力工作人員素質(zhì)是影響電力系統(tǒng)管理水平的重要因素。因此,電力企業(yè)要加強(qiáng)對(duì)電力工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)教育,提高其責(zé)任意識(shí)和安全意識(shí),并通過一些業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高其實(shí)際操作能力,促使電力企業(yè)員工能夠更好的處理電力系統(tǒng)中出現(xiàn)的各種問題。

      參考文獻(xiàn)

      [1]蔣陸萍,胡峰.冷建群.繼電保護(hù)故障快速查找的幾種典型方法及應(yīng)用[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2009(18).[2]劉亞玉.分析備自投裝置的啟用與運(yùn)行接線方式的關(guān)系[J].繼電器,2007(19).[3]應(yīng)斌.淺談繼電保護(hù)工作中故障處理的若干方法[J].廣西電力,2006(04).作者單位

      國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司檢修公司 甘肅省酒泉市 735000

      第四篇:開關(guān)柜典型故障分析

      高壓開關(guān)柜典型故障分析

      電力系統(tǒng)廣泛使用10kV(含6kV)—35kV開關(guān)柜,擔(dān)負(fù)著發(fā)電廠用電、變電站和用戶供電的任務(wù),且用量大,分布廣。由于1OkV-35kV開關(guān)柜的設(shè)計(jì)、制造、安裝和運(yùn)行維護(hù)等方面均存在不同程度的問題,因而開關(guān)柜事故率比較高,危及人身、電網(wǎng)和設(shè)備安全,影響供電可靠性。

      一、下面列舉幾種類型的開關(guān)柜事故(故障)案例:

      (一)開關(guān)柜防爆性能不足或防誤性能不完善,危及人身安全; 由于開關(guān)柜防爆性能不足或防誤性能不完善,近幾年省內(nèi)外發(fā)生多起人身傷害事件,以下列舉四起事故:

      1.2006年2月 24日,某 220kV變電站 10kV高壓開關(guān)柜(GGX2型)由于饋線故障,開關(guān)發(fā)生拒動(dòng),運(yùn)行人員在處理開關(guān)拒動(dòng)過程中,當(dāng)拉開開關(guān),確認(rèn)開關(guān)位置指示處于分閘位置后,操作拉開隔離刀閘時(shí),發(fā)生弧光短路,造成 2人重傷 1人輕傷。事故后現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn):該開關(guān)操作機(jī)構(gòu) A、B相拐臂與絕緣拉桿連接處松脫,造成 A、B相主觸頭未分開,在操作拉開隔離刀閘時(shí)發(fā)生弧光短路。由于906柜壓力釋放通道設(shè)計(jì)不合理,下柜前門強(qiáng)度不足,弧光短路時(shí)被電弧氣浪沖開,造成現(xiàn)場(chǎng)人員被電弧灼傷。開關(guān)柜的上述問題是人員被電弧灼傷的直接原因。

      2.7月 1日,某單位發(fā)生一起因變電運(yùn)行人員擅自打開10千伏開關(guān)柜柜門,誤碰帶電部位造成的人身觸電死亡事故。設(shè)備缺陷是事故發(fā)生的又一間接原因。由于 6522A相刀閘動(dòng)觸頭絕緣護(hù)套老化,松動(dòng)后偏移,刀閘斷開時(shí)護(hù)套卡入動(dòng)觸頭與刀閘接地側(cè)的靜觸頭之間,造成刀閘合閘時(shí)卡澀合不上。且該 GG-1A型高壓開關(guān)柜系 60年代設(shè)計(jì)的老舊產(chǎn)品,96年生產(chǎn),97年投運(yùn);原安裝有機(jī)械程序防誤鎖,于 2002年改造為微機(jī)防誤裝置,由于此型號(hào)的高壓開關(guān)柜原設(shè)計(jì)不完善,不能實(shí)現(xiàn)線路有電強(qiáng)制閉鎖。

      3.2009年9月30日,某220kV變電站發(fā)生一起10kV開關(guān)柜內(nèi)部三相短路,電弧產(chǎn)生高溫高壓氣浪沖開柜門,造成2名在開關(guān)柜外進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的運(yùn)行值班員被電弧灼傷,其中1人于10月1日死亡。

      4.2010年8月19日,8月19日,某單位在更換某220kV變電站10kV I段母線PT過程中,工作班成員觸碰到帶電的母線避雷器上部接線樁頭,造成2人死亡、1人嚴(yán)重?zé)齻?/p>

      初步分析,事故主要原因?yàn)閺S家設(shè)備一次接線錯(cuò)誤。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司典設(shè)和設(shè)備訂貨技術(shù)協(xié)議書,10千伏母線電壓互感器和避雷器均裝設(shè)在10千伏母線設(shè)備間隔中,上述設(shè)備的一次接線應(yīng)接在母線設(shè)備間隔小車之后(見附圖1)。而開關(guān)柜廠家在實(shí)際接線中,僅將10千伏母線電壓互感器接在母線設(shè)備間隔小車之后,將10千伏避雷器直接連接在10千伏母線上,導(dǎo)致拉開10千伏母線電壓互感器9511小車后,10千伏避雷器仍然帶電(見附圖2)。

      變電站運(yùn)行人員按照工作票要求,拉出10千伏Ⅰ段母線設(shè)備間隔9511小車至檢修位臵,斷開電壓互感器二次空開,在Ⅰ段母線電壓互感器柜懸掛“在此工作”標(biāo)示牌,在左右相鄰柜門前后各掛紅布幔和“止步,高壓危險(xiǎn)”警示牌后,向調(diào)度匯報(bào)。變電站運(yùn)行人員與工作負(fù)責(zé)人一同到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)10千伏Ⅰ段電壓互感器進(jìn)行驗(yàn)電,由于電壓互感器位臵在9511柜后,必須由施工人員卸下柜后檔板才能進(jìn)行驗(yàn)電,在驗(yàn)明電壓互感器確無電壓之后,運(yùn)行人員許可施工人員工作。由于電壓互感器與避雷器共同安裝在10千伏Ⅰ段母線設(shè)備柜內(nèi)(見附圖3),施工人員在工作過程中,觸碰到帶電的避雷器上部接線樁頭,造成人員觸電傷亡。

      圖1:

      附圖2

      附圖3:

      (二)開關(guān)內(nèi)設(shè)備接(觸)頭過熱性故障

      封閉式開關(guān)柜在運(yùn)行中不能打開,因此難以測(cè)量運(yùn)行中柜內(nèi)接(觸)頭的實(shí)際溫度,如不及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理接(觸)頭過熱性缺陷,嚴(yán)重威脅電力安全生產(chǎn)。固定式開關(guān)柜每個(gè)進(jìn)出線間隔共有負(fù)荷電流流過的33或39個(gè)接(觸頭),小車移動(dòng)式開關(guān)柜每個(gè)進(jìn)出線間隔共有負(fù)荷電流流過的24個(gè)(或更多)接(觸頭)。這些接(觸)頭直接流過負(fù)荷電流,當(dāng)負(fù)荷較大時(shí)存在隱患的接(觸)頭就會(huì)嚴(yán)重發(fā)熱。由于發(fā)熱點(diǎn)在密封柜內(nèi),運(yùn)行中的柜門禁止打開,值班人員無法通過正常的監(jiān)視手段發(fā)現(xiàn)發(fā)熱缺陷。一旦觸頭發(fā)熱嚴(yán)重必然造成事故發(fā)生,影響系統(tǒng)安全運(yùn)行。下邊四起故障分析。

      1.2007年2月3日23時(shí)59分,某變電站10kV電容器組III644開關(guān)跳閘,保護(hù)裝置顯示“過流I段動(dòng)作”?,F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),10kV配電室有濃煙,10kV電容器組III開關(guān)柜下部有著火現(xiàn)象。第二天檢查情況:10kV電容器組III 644開關(guān)柜內(nèi)B相CT和鋁排連接處松動(dòng)引起發(fā)熱導(dǎo)致該處燒斷和熱縮材料燃燒,A、C相也有放電痕跡。

      2.2009年8月16日晚,某變電站發(fā)生10kV開關(guān)柜故障,燒損多面開關(guān)柜。

      10kV農(nóng)專Ⅰ線柜(開關(guān)、CT、靜觸頭及套管、母排及相接銅排、母排套管、保護(hù)測(cè)控裝置、屏頂小母線、電度表、二次控纜燒損;出線電纜頭輕微灼傷);

      A相 B相 C相

      開關(guān) 電纜頭及CT 母線

      10kV下白貨柜(母排、母排套管、靜觸頭及套管、保護(hù)測(cè)控裝置、屏頂小母線、電度表、二次控纜燒損;相接銅排、開關(guān)、CT、出線電纜頭輕微灼傷);

      母排 保護(hù)及二次控纜

      10kV醫(yī)院Ⅰ柜(母排、母排套管、靜觸頭及套管、保護(hù)測(cè)控裝置、屏頂小母線、電度表、二次控纜燒損;相接銅排、開關(guān)、CT、出線電纜頭輕微灼傷);

      保護(hù)及二次控纜 母排

      故障原因分析:10kV農(nóng)專Ⅰ線開關(guān)柜由于隔離插頭接觸不良,開關(guān)長(zhǎng)期在滿負(fù)荷運(yùn)行,觸頭發(fā)熱引起梅花觸頭的彈簧退火變形,失去彈性,造成該隔離插頭接觸電阻變大,運(yùn)行中發(fā)熱燒熔,燒損觸頭周圍的絕緣件,最終絕緣擊穿,造成觸頭相間短路故障。

      2.2010年8月12日某變電站#1主變低壓側(cè)631開關(guān)因發(fā)熱造成開關(guān)柜內(nèi)部三相短路燒毀。

      初步分析是:1#主變 10kV側(cè) 631手車開關(guān)柜內(nèi)斷路器 A相母線側(cè)梅花插頭(上側(cè))與靜觸頭間接觸不良發(fā)熱,最終發(fā)展成梅花插頭對(duì)靜觸頭電弧放電,導(dǎo)致真空斷路器銅觸指嚴(yán)重?zé)龘p,散熱件熔化,穿墻套管燒毀并產(chǎn)生大量的含有金屬離子、碳合物的煙氣,造成母線三相對(duì)地短路(見附圖)。

      1#變母排開關(guān)開關(guān)柜接線圖

      斷路器A相觸指被電弧燒損。

      3.2006年3月8日,某單位在處理某變電站#1主變10kV側(cè)61A3刀閘缺陷時(shí)發(fā)現(xiàn):⑴、61A3刀閘斷不開,外觀檢查靜觸指存在局部過熱痕跡。⑵、#1主變10kV側(cè)61A1刀閘下斷口A相丟掉兩只靜觸指,靜觸頭夾緊彈簧有過熱的痕跡,C相靜觸頭夾緊彈簧有過熱的痕跡(有三只彈簧熔在一起),C相支柱絕緣子上有被熱氣薰的痕跡。⑶、10kV分段回路6001刀閘下斷口C相丟掉一只靜觸指,靜觸頭夾緊彈簧有過熱的痕跡(有一只彈簧熔在一起),上斷口也存在類似的問題。

      該變電站該段母線的開關(guān)柜型號(hào)為GGX2,61A1、61A3刀閘和10kV分段回路6001刀閘均為戶內(nèi)高壓旋轉(zhuǎn)式隔離開關(guān),型號(hào)均為GN30-10,4S熱穩(wěn)定電流均為40kA,額定電流:3150A(61A1、61A3刀閘)、2000A(6001刀閘)。

      動(dòng)靜觸頭過熱的原因分析:這種刀閘合閘時(shí),靜觸指與靜觸座間有間隙,接觸的點(diǎn)、面少,在通過大電流時(shí),固定靜觸指與夾緊彈簧的螺栓和夾緊彈簧參與分流、導(dǎo)電,造成有些螺栓燒斷(靜觸指丟落的原因)和夾緊彈簧過熱退火,也造成動(dòng)、靜觸頭接觸不是很好,造成動(dòng)靜觸頭局部過熱、熔焊。

      161A1刀閘C相觸頭的過熱情況

      圖2 61A1刀閘A相觸頭的過熱情況

      圖3 10kV分段回路6001刀閘的過熱情況

      圖4 丟落的靜觸指和燒斷的固定靜觸指、夾緊彈簧的螺栓

      (三)小動(dòng)物進(jìn)入開關(guān)柜引起短路故障

      2006年9月14日,某單位某變電站#1主變后備保護(hù)動(dòng)作,跳三側(cè)開關(guān)。檢查發(fā)現(xiàn),10kV開關(guān)室煙霧彌漫,10kVI、II段母線聯(lián)絡(luò)柜內(nèi)6001刀閘與10kV母聯(lián)600開關(guān)之間連接線發(fā)生相間短路,10kVI、II段母線聯(lián)絡(luò)柜下柜門被沖開,下柜門上的觀察窗與、斷路器前柜門上電磁鎖被高溫熔化,后柜門下方被電弧燒個(gè)洞。10kVI、II段母線聯(lián)絡(luò)柜底部有只毛燒光的死老鼠,隔壁柜(備用柜)底部電纜孔洞未封堵(該開關(guān)柜原為運(yùn)行間隔,配網(wǎng)調(diào)整間隔,該柜內(nèi)電纜調(diào)到其它開關(guān)柜,電纜抽走后孔洞未封堵),10kVI、II段母線聯(lián)絡(luò)柜與隔壁柜間的接地銅排穿孔未封堵。

      故障原因分析:老鼠從隔壁柜電纜孔進(jìn)入,再經(jīng)10kVI、II段母線聯(lián)絡(luò)柜與隔壁柜間的接地銅排穿孔爬到10kVI、II段母線聯(lián)絡(luò)柜,老鼠活動(dòng)時(shí)引起短路。

      (四)開關(guān)柜內(nèi)組件絕緣爬距或絕緣距離不足引起開關(guān)柜故障 早期投運(yùn)的開關(guān)柜支持瓷瓶及電流互感器等的外絕緣爬距較小,當(dāng)運(yùn)行中絕緣表面出現(xiàn)凝露或有污穢時(shí),系統(tǒng)中出現(xiàn)不高的過電壓或運(yùn)行電壓下發(fā)生絕緣件沿面閃絡(luò)。還存在對(duì)地和相間距離不夠,在系統(tǒng)單相接地諧振或雷電等過電壓情況下,直接造成對(duì)地或相間擊穿。

      《福建省電力有限公司戶內(nèi)交流金屬封閉高壓開關(guān)柜訂貨技術(shù)規(guī)范》(閩電生產(chǎn)〔2008〕480號(hào))高壓開關(guān)柜中各組件及其支持絕緣件的外絕緣爬電比距(即高壓電器組件外絕緣的爬電距離與額定電壓之比)相應(yīng)值的應(yīng)用范圍應(yīng)不小于 18mm/kV。單純以空氣作為絕緣介質(zhì)的開關(guān)柜,柜內(nèi)各相導(dǎo)體的相間與對(duì)地距離、手車開關(guān)隔離觸頭與靜觸頭絕緣護(hù)罩的凈空氣距離、相間隔板與絕緣隔板的凈空氣距離:12kV為125mm,40.5kV為300mm。

      《戶內(nèi)交流高壓開關(guān)柜訂貨技術(shù)條件》(DL 404-1997)規(guī)定:在金屬封閉式高壓開關(guān)柜中,凡采用非金屬制成的隔板來加強(qiáng)相間或相對(duì)地間絕緣時(shí),7.2~12kV高壓帶電裸導(dǎo)體與該絕緣板間還應(yīng)保持不小于30mm的空氣間隙;40.5kV,保持不小于60mm的空氣間隙,且為阻燃材料制成。

      2008年9月6日,某變電站#1主變差動(dòng)速斷動(dòng)作跳閘。從現(xiàn)場(chǎng)檢查分析認(rèn)為:#1主變中壓側(cè)33A開關(guān)柜過壓保護(hù)器的A、B相跳線(從固定鋁排引至過壓保護(hù)器的連接銅線)過長(zhǎng),跳線彎曲弧度較大,A、B相跳線同時(shí)側(cè)向絕緣隔板,其跳線與絕緣隔板的電氣距離(最小處)僅5cm左右。A、B相跳線之間的絕緣僅通過絕緣隔板隔離,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行中造成A、B相跳線對(duì)絕緣隔板放電,絕緣檔板被碳化后,絕緣破壞并擊穿,引起A、B相短路。

      A相

      B相

      (五)開關(guān)柜組件質(zhì)量(如過電壓保護(hù)器、傳感器等)劣引起開關(guān)柜故障

      1.9月30日8時(shí)31分,某變電站10kV中亭I線633開關(guān)因過流Ⅰ段保護(hù)動(dòng)作跳閘。現(xiàn)場(chǎng)檢查10kV中亭I線633開關(guān)柜內(nèi)過電壓保護(hù)器A、B相爆炸,該開關(guān)柜前柜門下柜門被沖開,前柜門中柜門(斷路器前門)輕微變形,柜內(nèi)其他設(shè)備未損傷。

      2.2004年11月10日,某110kV變電站因10kV開關(guān)短路引發(fā)10kV母線故障,造成該變電站全停及10kV部分設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞。

      現(xiàn)場(chǎng)檢查情況:最嚴(yán)重的母聯(lián)刀閘柜的帶電顯示器傳感器(福州高新高壓電器有限公司產(chǎn)品)燒損情況:發(fā)現(xiàn)A、B相已燒成灰,C相略好;結(jié)合刀閘觸頭燒損情況:C相觸頭基本完好、A相略有燒損、B相最為嚴(yán)重。推測(cè)故障是從B相帶電顯示器引發(fā),導(dǎo)致電弧相間短路。

      為了進(jìn)一步驗(yàn)證造成本次事故的原因,對(duì)開關(guān)柜內(nèi)未損壞的帶電顯示器傳感器,抽兩只傳感器進(jìn)行解剖,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部芯棒填充劑軟化,存在絕緣薄弱點(diǎn)。由于10kV系統(tǒng)出現(xiàn)失地引起過電壓,使傳感器內(nèi)部局部放電,逐步發(fā)展為貫穿性擊穿,造成相間短路。

      此外,開關(guān)柜故障的原因還有檢修預(yù)試時(shí)在開關(guān)柜遺留工具或短接線接地線、誤操作等。開關(guān)柜故障往往會(huì)出現(xiàn)“火燒連營(yíng)”事故,多面開關(guān)柜被電弧燒毀,“慘”不忍睹。造成事故擴(kuò)大的原因主要有三點(diǎn):首先,由于開關(guān)柜母線室是連通的,當(dāng)一個(gè)間隔故障時(shí),電弧侵犯鄰柜造成“火燒連營(yíng)”;其次,繼電保護(hù)整定配合不盡合理,保護(hù)動(dòng)作時(shí)間過長(zhǎng)或保護(hù)有缺陷不動(dòng)作靠上一級(jí)保護(hù)動(dòng)作隔離故障,故障時(shí)間長(zhǎng)造成電弧損害加重;最后一個(gè)原因則是高壓電弧故障時(shí)引起保護(hù)損壞或直流電源故障,造成保護(hù)失靈,短路長(zhǎng)時(shí)間不消失,整個(gè)高壓室?guī)缀跛械拈_關(guān)柜均燒毀,最后連主變lOkV低壓架空母線都被弧光燒斷,直至越級(jí)跳閘,往往連主變也被長(zhǎng)時(shí)間短路所損壞。

      二、防范措施:

      (一)加快老舊開關(guān)柜(如GG1A、GGX2、XGN型等)改造或完善化大修。各單位要按《關(guān)于印發(fā)2008-2010年縣供電企業(yè)電氣設(shè)備技改、大修指導(dǎo)性意見的通知》(生變〔2007〕145號(hào))加大老舊開關(guān)柜技改力度,運(yùn)行時(shí)間短、達(dá)不到技改的條件的開關(guān)柜要按省公司完善化方案開展完善化大修。

      開關(guān)柜內(nèi)絕緣可靠性低的酚醛環(huán)氧類絕緣子和爬距不足的絕緣子安排更換為符合要求的瓷絕緣子。母線加阻燃熱縮絕緣套,絕緣套本身應(yīng)耐受20 U,的交流耐壓,目的是防止小動(dòng)物爬人柜內(nèi)造成短路,也可防止因煙氣、游離氣體進(jìn)人時(shí)空氣間隙絕緣降低造成的弧光短路。

      (二)做好開關(guān)柜訂貨、出廠前驗(yàn)收、安裝與驗(yàn)收管理工作 根據(jù)國(guó)際、電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和《預(yù)防交流高壓開關(guān)事故措施》(國(guó)家電網(wǎng)公司生〔2004〕641號(hào))、《預(yù)防12kV-40.5kV交流高壓開關(guān)柜事故補(bǔ)充措施》(國(guó)家電網(wǎng)生〔2010〕811號(hào))、《福建省電力有限公司戶內(nèi)交流金屬封閉高壓開關(guān)柜訂貨技術(shù)規(guī)范》(閩電生產(chǎn)〔2008〕480號(hào))等文件,做好開關(guān)柜招標(biāo)文件、訂貨技術(shù)協(xié)議的審查工作,開關(guān)柜出廠前赴廠驗(yàn)收,開關(guān)柜安裝調(diào)試過程安排專業(yè)人員開展技術(shù)監(jiān)督工作,組織做好開關(guān)柜投產(chǎn)前的驗(yàn)收工作。

      把好10kV開關(guān)柜的選型及采購關(guān)。選型要注意開關(guān)設(shè)備有關(guān)參數(shù)是否滿足現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行條件。對(duì)開關(guān)柜所配的元件應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),盡量選用運(yùn)行情況良好的產(chǎn)品;并要求驗(yàn)收時(shí),開關(guān)設(shè)備配置要有各元件試驗(yàn)報(bào)告,特別是帶電顯示器的傳感器的局放試驗(yàn)報(bào)告,杜絕不良設(shè)備入網(wǎng)。

      (三)加強(qiáng)巡視運(yùn)行管理

      1.加強(qiáng)巡視中的安全管理,巡視或操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照安規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文本(含標(biāo)準(zhǔn)巡視卡)或 PDA以及操作票的要求進(jìn)行,巡視或操作時(shí)著裝應(yīng)規(guī)范,并注意站位。

      2.開關(guān)柜操作前應(yīng)確認(rèn)柜內(nèi)斷路器和隔離開關(guān)的實(shí)際狀態(tài),進(jìn)行倒閘操作時(shí),應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)視設(shè)備的動(dòng)作情況,如發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)卡澀、動(dòng)觸頭不能插入靜觸頭、合閘不到位等,應(yīng)停止操作,待缺陷按規(guī)定程序消除后再行操作。3.對(duì)防誤、防爆等功能不符合規(guī)范要求的開關(guān)柜,應(yīng)逐一列出清單,做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析和預(yù)控措施,納入紅線設(shè)備管理,并根據(jù)紅線設(shè)備要求在開關(guān)柜面板上張貼標(biāo)識(shí),有計(jì)劃地安排改造。

      4.巡視中應(yīng)注意開關(guān)柜的門和面板是否鎖緊,對(duì)螺栓丟失、損壞的,應(yīng)及時(shí)上報(bào)缺陷處理。

      5.嚴(yán)格按照《福建省電力有限公司高壓帶電顯示裝置管理規(guī)定》的要求,做好開關(guān)柜帶電顯示裝置的巡視和維護(hù)工作,確保帶電顯示裝置工作正常。

      6.對(duì)重負(fù)荷的開關(guān)柜,應(yīng)重點(diǎn)巡查。無法開展柜內(nèi)測(cè)溫的開關(guān)柜,可檢查柜體溫度是否異常。

      7.加強(qiáng)保護(hù)定值及壓板投退管理,避免由于定值或壓板投退錯(cuò)誤造成事故擴(kuò)大。

      8.在開關(guān)柜配電室配置通風(fēng)、防潮設(shè)備和濕度計(jì),并在梅雨、多雨季節(jié)或運(yùn)行需要時(shí)啟動(dòng)。

      (四)加強(qiáng)檢修維護(hù)管理

      1.開關(guān)柜檢修重點(diǎn)對(duì)觸頭接觸情況(有無過熱變色的痕跡)、柜內(nèi)電氣主回路連接螺栓緊固、傳動(dòng)部件軸銷的固定情況、機(jī)構(gòu)輔助開關(guān)接觸、操作機(jī)構(gòu)手車軌道及閉鎖裝置部件是否有機(jī)械變形或損壞等情況等進(jìn)行檢查。對(duì)于變電站電容器組等操作頻繁的高壓開關(guān)柜要適當(dāng)縮短巡視檢查和維護(hù)周期。

      2.已運(yùn)行的開關(guān)柜結(jié)合停電檢查,開關(guān)柜底部以及柜與柜間孔洞是否封堵,有無小動(dòng)物進(jìn)入的可能。3.檢修試驗(yàn)結(jié)束后,應(yīng)重點(diǎn)檢查開關(guān)柜有無遺留工具、物件以及試驗(yàn)用的短接線、接地線。

      4.由于GGX2、XGN等型號(hào)開關(guān)柜選用運(yùn)行中易造成發(fā)熱的旋轉(zhuǎn)隔離開關(guān)(如GN30-12型隔離開關(guān)),應(yīng)結(jié)合停電檢查隔離開關(guān)觸頭(含彈簧)有無過熱或燒損,重點(diǎn)為大電流開關(guān)柜(如主變進(jìn)線柜、分段開關(guān)柜等)。

      5.對(duì)重負(fù)荷且無法開展測(cè)溫的開關(guān)柜盡快安排停電檢查,可選一、二座變電站嘗試安裝開關(guān)柜在線測(cè)溫裝置。

      6.結(jié)合停電檢查開關(guān)柜各相帶電體之間、相對(duì)地之間空氣距離是否符合規(guī)范要求(如35kV開關(guān)柜的為300mm,10kV開關(guān)柜的為125mm)。

      7.結(jié)合停電檢查開關(guān)柜的機(jī)械聯(lián)鎖,是否滿足“五防”要求。檢查開關(guān)柜內(nèi)手車活門打開、關(guān)閉是否靈活正常。

      (五)10、35kV出線多的變電站安排10、35kV系統(tǒng)電容電流測(cè)量,10kV電纜線路電容電流達(dá)30A和35kV系統(tǒng)電容電流達(dá)10A需安排安裝消弧線圈。10—35kV母線PT安裝消諧裝置。

      第五篇:典型的藍(lán)屏故障的原因和解決辦法2012

      典型的藍(lán)屏故障的原因和解決辦法

      以下內(nèi)容為百度知道操作系統(tǒng)分類管理員Ctangel個(gè)人總結(jié),并非網(wǎng)絡(luò)復(fù)制,全是個(gè)人日常工作中遇到并且明確確定原因的。如需復(fù)制請(qǐng)注明出處。這里列舉幾個(gè)典型的藍(lán)屏故障的原因和解決辦法。

      一、0X0000000A

      這個(gè)藍(lán)屏代碼和硬件無關(guān),是驅(qū)動(dòng)和軟件有沖突造成的,最早發(fā)現(xiàn)這個(gè)代碼是因?yàn)楣镜腄ELL機(jī)器的USB鍵盤和QQ2007的鍵盤加密程序有沖突發(fā)現(xiàn)的這個(gè)問題。也在IBM T系列筆記本上裝驅(qū)動(dòng)失誤產(chǎn)生過。

      如果您的機(jī)器藍(lán)屏了,而且每次都是這個(gè)代碼請(qǐng)想一想最近是不是更新了什么軟件或者什么驅(qū)動(dòng)了,把它卸載再看一下。一般情況下就能夠解決,如果實(shí)在想不起來,又非常頻繁的話,那么沒辦法,重新做系統(tǒng)吧。

      二、0X0000007B

      這個(gè)代碼和硬盤有關(guān)系,不過不用害怕,不是有壞道了,是設(shè)置問題或者病毒造成的硬盤引導(dǎo)分區(qū)錯(cuò)誤。

      如果您在用原版系統(tǒng)盤安裝系統(tǒng)的時(shí)候出這個(gè)問題,那說明您的機(jī)器配置還是比較新的,作為老的系統(tǒng)盤,不認(rèn)這么新的硬盤接口,所以得進(jìn)BIOS把硬盤模式改成IDE兼容模式。當(dāng)然了,現(xiàn)在人們都用ghost版的操作系統(tǒng),比較新的ghost盤是不存在這個(gè)問題的。

      如果您的操作系統(tǒng)使用了一段時(shí)間了,突然有一天出現(xiàn)這個(gè)問題了,那么對(duì)不起,病毒造成的,開機(jī)按F8,選擇最后一次正確的配置,恢復(fù)不到正常模式的話那么請(qǐng)重新做系統(tǒng)吧。

      三、0X000000ED

      這個(gè)故障和硬盤有關(guān)系,系統(tǒng)概率比較大,硬盤真壞的概率比較小。我弄過不下二十個(gè)這個(gè)代碼的藍(lán)屏機(jī)器了,其中只有一個(gè)是硬盤真的有壞道了。剩下的都是卷出了問題,修復(fù)即可,這也是為數(shù)不多的可以修復(fù)的藍(lán)屏代碼之一。

      修復(fù)方法是找原版的系統(tǒng)安裝盤(或者金手指V6那個(gè)pe啟動(dòng)界面里就帶控制臺(tái)修復(fù))。這里說用系統(tǒng)盤的方法,把系統(tǒng)盤放入光驅(qū),啟動(dòng)到安裝界面,選擇按R進(jìn)入控制臺(tái)修復(fù),進(jìn)入控制臺(tái)后會(huì)出現(xiàn)提示符C: 大家在這里輸入 chkdsk-r 然后它就會(huì)自動(dòng)檢測(cè)并修復(fù)問題了,修復(fù)完成之后重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)就可以進(jìn)入系統(tǒng)了,進(jìn)入系統(tǒng)之后最好先殺毒,然后再重新啟動(dòng)一下試一下,如果正常了那就沒問題了,如果還出這個(gè)代碼,那就說明硬盤有問題了,需要更換,或者把有問題的地方單獨(dú)分區(qū),做成隱藏分區(qū),用后面的空間來裝系統(tǒng)。

      四、0X0000007E、0X0000008E

      這倆代碼多是病毒造成的,殺毒即可。正常模式進(jìn)不去可以開機(jī)按F8進(jìn)安全模式。當(dāng)然也有可能是內(nèi)存造成的,可以嘗試重新插拔內(nèi)存,一般這代碼內(nèi)存損壞概率不大。

      五、0X00000050

      硬件故障,硬盤的可能性很大。如果每次都出這一個(gè)代碼,首先換一塊硬盤試一下機(jī)器能不能正常啟動(dòng),如果測(cè)試硬盤沒問題,再試內(nèi)存,內(nèi)存也試過的話,換CPU,總之這必是硬件故障。

      六、coooo21a

      C開頭的故障,它報(bào)的錯(cuò)很邪乎,報(bào)未知硬件故障,不過出這類C開頭的代碼多半與硬件無關(guān)?;臼桥c系統(tǒng)同時(shí)啟動(dòng)的一些驅(qū)動(dòng)!或者服務(wù)的問題,舉一個(gè)例子,一次我給一個(gè)筆記本的F盤改成了E盤,結(jié)果再啟動(dòng)就出這類C開頭的代碼,最后發(fā)現(xiàn)插上一個(gè)U盤就能正常啟動(dòng),因?yàn)椴迳蟄盤系統(tǒng)里就有F盤了,然后我發(fā)現(xiàn)了隱藏的文件,是開機(jī)的時(shí)候系統(tǒng)寫入的。我拔掉這個(gè)U盤這問題就又出現(xiàn),后來把E盤改回F問題就沒有了,想來是什么和系統(tǒng)一起啟動(dòng)的軟件留在F盤一些文件,沒有了它就會(huì)自己建,但是連F盤都沒有了,也就只能報(bào)錯(cuò)了,所以看到這類藍(lán)屏可以照比。

      七、每次藍(lán)屏的代碼都不一樣

      這樣的問題,基本上是硬件造成的,尤其以內(nèi)存為第一個(gè)需要懷疑的對(duì)象,更換內(nèi)存嘗試,第二可能性是CPU雖然這東西不愛壞,可是從06年到現(xiàn)在我也遇到倆了,其他硬件基本上不會(huì)造成藍(lán)屏代碼隨便變的情況。

      八、偶爾藍(lán)屏,而且代碼一閃而過重新啟動(dòng)的問題

      這個(gè)是有有兩種可能

      1、以XP為例,在我的電腦上點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵選擇屬性,找到高級(jí)選項(xiàng)卡,找到下面的啟動(dòng)和故障修復(fù)項(xiàng),點(diǎn)擊設(shè)置。再彈出的窗口里找到中間‘系統(tǒng)失敗’處有三個(gè)選項(xiàng),第三項(xiàng)自動(dòng)重新啟動(dòng),把這項(xiàng)的勾選取消掉,以后再出問題藍(lán)屏就會(huì)停住了。

      2、已經(jīng)做過上面的設(shè)置,但是還是會(huì)一閃而過重新啟動(dòng)的,那就是顯卡或者CPU過熱造成的,打開機(jī)箱查看散熱風(fēng)扇和散熱器的狀態(tài)吧。

      另外開機(jī)就藍(lán)屏看不見代碼一閃而過然后自己重新啟動(dòng)的情況。這個(gè)時(shí)候已經(jīng)不可能在系統(tǒng)里進(jìn)行第一步的設(shè)置了,那么就要在機(jī)器啟動(dòng)的時(shí)候按F8,選擇啟動(dòng)失敗后禁用重新啟動(dòng)這項(xiàng),選擇之后啟動(dòng)失敗了,系統(tǒng)就會(huì)停在藍(lán)屏代碼那里了,這樣大家就可以照著藍(lán)屏代碼來查看問題了。

      九、其他藍(lán)屏代碼

      參考第七項(xiàng),一般首先做系統(tǒng)確認(rèn)是不是系統(tǒng)的問題,然后以以下順序測(cè)試硬件,首先是內(nèi)存可能性最大,然后是CPU,之后是硬盤,最后是顯卡,主板基本不會(huì)藍(lán)屏。

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