第一篇:加氯系統防結冰防回水改造
加氯系統防結冰防回水改造
保定市地表水廠于2000年6月建成投產,原水是通過65公里長的輸水管道取自西大洋水庫,取水口位于黃海高程107m的庫底,入廠水管道為兩條DN1200鋼制管道,入廠水溫在2~17℃之間。夏秋季水質惡化,氨氮和硫化氫以及錳含量較高,水廠需要投加十幾個mg/L的氯氣進行氯化消毒。水廠的加氯系統由加氯機、氯瓶間和預加氯、前加氯以及后加氯等三處水射器負壓投加點通過地下管道構成。一.概述
保定市地表水廠于2000年6月建成投產,原水是通過65公里長的輸水管道取自西大洋水庫,取水口位于黃海高程107m的庫底,入廠水管道為兩條DN1200鋼制管道,入廠水溫在2~17℃之間。夏秋季水質惡化,氨氮和硫化氫以及錳含量較高,水廠需要投加十幾個mg/L的氯氣進行氯化消毒。水廠的加氯系統由加氯機、氯瓶間和預加氯、前加氯以及后加氯等三處水射器負壓投加點通過地下管道構成。
預加氯的投加點設在進入廠區(qū)的管道上,超前前加氯285m,采用W&T的2″可調喉管式水射器,壓力服務水就地取自流量24m3/h、揚程40m的水泵。單線最大日投量960kg。
前加氯的投加點設在配水井前的靜態(tài)混合器上,同樣采用W&T的2″可調喉管式水射器,單線最大日投量675kg;壓力服務水是通過一條直徑為DN100的專用管道取自出廠管網,總長約470m。起始端壓力平均在0.4MPa左右。
后加氯的投加點設在濾站至清水池的管道上,采用的是W&T的1″固定水射器,單線最大日投量225kg,壓力服務水與前加氯共用。
原設計還在慮站設置了三臺服務水補充泵與加氯服務水管相連,參數為Q=7.2m3/h,H=40m。目的是當出廠水壓力不足時向服務水管路補充水量,操作方式為現場手動。
二.問題的描述
經過水廠三年多的運行實踐,我們發(fā)現加氯系統存在一些問題,其中最常見的是加氯水射器常常發(fā)生結冰和回水現象,嚴重地影響著水處理的穩(wěn)定。
在夏初秋末,前加氯2″水射器在加氯量提升到450kg/day以上時,水射器內部容易出現結冰現象,堵塞氣氯通道,造成少加氯或加不上氯,而且無法通過調節(jié)水射器喉管開度加以消除。
加氯服務水的供給直接受送水泵站壓力的影響。當發(fā)生壓力異常降低時,由于必須現場手動操作,故當班人員無法及時開啟服務補水泵;同時,當管網壓力過低時,開啟補水泵也無濟于事,一是三臺泵的總流量不能滿足兩線四只水射器的要求,二是服務水管與出廠管網間未設止回閥而無法保持壓力。
在服務水壓力波動、下降和送水泵異常停泵時,因為預、前加氯投加點均存在0.06MPa的背壓,常發(fā)生水射器回水現象?;厮稍斐陕葰夤苈范氯?,嚴重的回水還可使加氯機內部管路進水。雖然維修人員定期檢查、更換易損件,同時在氣氯管路上又串加了不影響真空值的浮球止回閥,但是效果不是很理想,維護量依然較大。
三.原因分析
1.加氯系統回水問題,實質是服務水的問題。因為,如果服務水壓力穩(wěn)定,水射器工作就會穩(wěn)定,那么就不會發(fā)生回水。而實際情況也是從此,每次發(fā)生加氯系統回水,都是由于服務水出現故障引發(fā)的。
2.水射器結冰是由于水射器在大加氯量情況下,出現內腔濺水,水和氯氣融合后在較高真空情況下發(fā)生結冰。結冰后如果沒有足夠的環(huán)境溫度使之融化,就會越積越多,最終導致氣路狹窄,使加氯量下降。當結冰達到某個平衡狀態(tài)時,這個過程就不再繼續(xù),但冰也不會自動消融。根據以往的運行經驗,水射器結冰均出現在環(huán)境溫度13℃以下。可見,水射器的結冰是在較低環(huán)境氣溫、腔內濺水和較高真空度共同作用的結果。通過實驗我們發(fā)現,當把水射器前的服務水壓力提升到0.4MPa以上時,結冰現象基本消失??梢?,造成水射器內腔濺水的因素應該是服務水的供給壓力較低。而前加氯用的是水廠出廠水,壓力通過較長的輸送管道衰減得比較多,到達前加氯水射器前時,一般只能保證在0.3MPa左右。而與之形成對比的是預加氯,該處的水射器是由水泵就地直接供水,壓力0.42MPa,水射器就沒有結冰現象。
3.水射器內部結構存在不足。通過我們對水射器的拆解分析,不難發(fā)現,它存在一個容留濺水的內腔,當發(fā)生濺水時,水滴會附著在腔內壁上,而且腔壁較厚,當環(huán)境溫度低于13℃時,覆蓋在腔內壁上的水滴或冰點不能從外界獲得足夠的熱量,無法融化,積冰就會越積越多,最后造成氣路不暢,影響加氯量。
4.水射器結冰和回水問題與其內部零件參數和質量也存在較大關系。W&T 2″水射器內部的止回復位彈簧的剛度過強,對真空度的消減達到10cmHg。因此,在較大加氯量時,雖然在加氯機上讀出的真空值不高,但此時水射器內部仍然保持較高真空,足以使濺到內腔的水蒸發(fā)降溫,當氣溫、水溫和濺出的水量三者達到一定程度時,就會產生結冰。另外,當發(fā)生服務水壓力降低(一般在低于0.2MPa)時或沒有服務水供給時,水射器活塞動作不是很可靠,而且止回彈簧和活塞O型圈在水氯的聯合作用下,極易發(fā)生氧化腐蝕、老化而失去密封作用。根據近三年來的實際運行驗證,新的普通不銹鋼彈簧只能使用1個月左右,普通O型密封圈3個月內也會發(fā)生變性老化。
四.解決方案及措施
根據以上分析,我們認為,加氯系統的安全穩(wěn)定應該放在第一位,其次也要考慮運行成本,避免造成浪費?;谶@種思路,我們否定了兩種方案,一是在水射器前增加管道泵進行增壓,二是斷開服務水與主管網的連接,提高壓力進行單獨供水。通過論證,我們采取了第三種方案:同時從兩個方面著手改進,一方面提高服務水的保障性,一方面改進水射器性能。
1.服務水系統改造
· 更換水泵
經過查找水射器的性能資料和實際驗證,原來三臺7.2m3/h的水泵不能滿足兩線四只水射器的用水量要求。我們認為,應該對原來三臺補水泵的功能做出調整,將補水轉變?yōu)檎9┧?,使得出廠水管網壓力不足時,由這三臺水泵向加氯服務水管路提供充足的水量,并且做到兩用一備。根據核對各個水射器的參數,最后,我們確定了三臺水泵的參數和型號:流量Q=24m3/h,揚程H=48m的立式多級泵。實踐證明,開啟兩臺這樣的水泵時,完全能夠滿足前后加氯水射器的用水要求,而且比單獨出廠管網供水壓力提高0.06MPa。
· 主管路增加止回閥
為了防止在新的補水泵工作時向出廠水管網倒流,我們在加氯服務水與主管網之間增加了低阻止回閥和相關閥門,這樣就達到了平時加氯系統使用出廠管網提供的服務水,當管網壓力低到某個設定壓力時,三臺補水泵開始工作滿足系統用水;當管網壓力條件符合要求時,停掉補水泵后系統將回自動回到原來狀態(tài)。
· 增加自動控制
為了將三臺補水泵在需要開啟時及時投入運行,保證加氯的穩(wěn)定連續(xù),我們利用廠區(qū)控制網絡實時傳送到水廠中央控制室,由當班人員實施遠程監(jiān)控。同時為了提高可靠性,自動控制未設計自動停功能,而是要由當班人員根據具體情況發(fā)出指令來關閉補水泵。自動控 制系統在每次開啟水泵前均對每臺水泵的運行時間進行檢測,每次只依次順序運行兩臺工作累計時間較少的水泵;當其中一臺出現故障時,控制系統將會自動啟動第三臺投入工作,同時給出故障報警信號。
2.水射器改進更新
針對前加氯存在問題,我們對水射器進行了有益的研究,在2003年10月試制成功了新型水射器,它不僅可以有效防止結冰的發(fā)生,而且在服務水壓力降低或消失時的防回水能力也大大增強。
· 優(yōu)化結構
采用氯氣管居中,壓力水居周圍的結構,使壓力水從包容氯氣管的環(huán)縫中射出,將氯氣引射混合后送至管道,這種結構從根本上防止了壓力水的回濺。即使有回濺,由于壓力水的溫度最低時也有2.0℃以上,水溫可以通過較薄的管壁傳給氯氣管內壁上的冰點或水滴,使之無法持續(xù)積累,形不成冰堵。
· 外置止回
采用外置止回機構的方法,使止回機構遠離水射器內部,防止了氯氣和水的混合氧化腐蝕作用(因為單純的氯氣對一般金屬材料的氧化腐蝕性較輕)。另外,止回裝置完全采用了非金屬結構,彈簧和活塞均是PVC材料,彈簧壓力適中,活塞與橡膠孔板配合嚴密可靠,使之不僅有很好的止回作用,而且對真空值的衰減非常微小。
· 降低成本
本新型水射器沒有復雜的結構,原材料使用的僅是通用PVC管件和棒材,成本不過百余元,而購買2″W&T的同類型產品,價格卻高達萬元,故成本低廉的特點明顯。
六、效果考查
經過數月的運行檢驗,新的加氯系統工作穩(wěn)定,壓力服務水供應可靠,新型水射器也發(fā)生任何問題。同時,經過檢證,對比W&T產品,加氯效果也未發(fā)現有下降異同等現象,故我們認為該加氯系統的改造是成功的。
第二篇:冬季戶外結冰水域防溺水教育材料
冬季戶外結冰水域防溺水教育材料
隨著氣溫的下降,嚴寒的冬季已經來臨了,由于冬季天氣寒冷,氣候干燥,是火災事故、交通事故和人生傷害事故的多發(fā)季節(jié),為了確保學校的安全與穩(wěn)定,防止各類事故的發(fā)生,努力創(chuàng)造使師生滿意的安全環(huán)境,今天,我就加強學校冬季人身安全和財產安全工作提出如下要求:
1、冬季雨、雪、霧天氣多,人體關節(jié)的靈活性較差,反應也相對緩慢,在上、下學路上要注意交通安全。步行走人行道,在沒有人行道的地方*路右邊行走;騎自行車走慢車道,不走機動車道;通過路口或者橫過馬路時要減速慢行,注意觀察交通信號燈,做到紅燈停、綠燈行;步行、騎車要集中注意力,不追逐、不在路上玩耍,騎車不帶人;特別要注意,不要乘坐無營運證的出租車及無牌照和車況較差的車輛。
2、進入冬季,河流、路面等常有結冰的情況發(fā)生,同學們在上、下學的路途中更要注意安全,防止因路滑而發(fā)生事故;不要在結冰的池塘、水庫、河面上行走玩耍,不能抱僥幸心理或者因好奇而冒險;如遇結冰天氣,不要用水拖地;上、下樓梯、二樓走廊、戶外活動等要慢步行走,不要奔跑,3、本學期,學校加大了貫徹落實陽光體育運動的力度,大家進行跑操體育鍛煉、課外活動時,活動量要適度,活動后如果出汗多,應把汗水及時擦干,防止因汗水蒸發(fā)吸熱而感冒。
4、冬季是火災易發(fā)季節(jié),希望同學們更要增強安全防范意識,不帶火柴、打火機、爆竹等易燃、易爆危險物品進入校園,節(jié)日期間,嚴禁在沒有家長的監(jiān)護下擅自燃放煙花、爆竹;注意用電、用氣安全,使用取暖器時,不要將易燃物品放置在旁邊;對不用的電器設備、燃氣設備要關閉電源和氣源,預防火災事故和煤氣中毒事故的發(fā)生。
老師們、同學們,安全工作無小事,安全責任重于泰山?;馂?、車禍、滑冰溺水是全國冬季安全事故隱患中的頭號殺手,生命是寶貴的,面對生命我們只有珍惜,希望大家把人和物的安全意識化為自己的行動,共同創(chuàng)造安全的環(huán)境,讓危險遠離我們的生活,讓幸福陪伴我們一生。
孔橋小學
冬季戶外結冰水域防溺水教育材料
孔
橋
小
學
2013年11月
第三篇:2014技防改造通知
通知
各物業(yè)公司:
2014年技防改造工作已經開始實施,按照計劃,請納入2014年改造計劃范圍內的項目逐步著手相關工作,改造須經業(yè)主大會通過后方能實施。根據第一期改造的情況,技防改造主要由防攀爬、人臉識別、車輛管理系統三個方面。預計改造成本為單棟防攀爬為22000元左右;單套人臉識別系統為34600元左右;單套車輛管理系統為41000元左右。改造費用政府補貼75%。具體操作參考如下: 1.提交小區(qū)業(yè)主委員會討論,明確小區(qū)是否參加技防改造,形成業(yè)主委員會決議。2.將業(yè)委會決議內容予以公示。
3.將改造費用分攤到戶(除去政府補貼后),書面征求小區(qū)業(yè)主意見。
4.經小區(qū)業(yè)主2/3以上業(yè)主同意后,形成小區(qū)業(yè)主大會決議,決議經業(yè)主委員會成員簽字蓋章,經所在社區(qū)確認后,在小區(qū)內予以公示,并報我處備案。
5.組織實施改造。做好改造過程中的銜接和改造后的交接驗收工作。
以下是2014年和2015年計劃安排,如果2015年計劃內的小區(qū)實施工作已經成熟的可以提前實施。
第四篇:信陽水廠加氯系統操作規(guī)程
第一章 加氯系統操作規(guī)程
一、1組氯氣投用操作(2組氯氣投用操作步驟相同)
1、確認需要投用的氯氣瓶已在室內工作位置靜置8小時以上。
2、記錄電子稱上氯瓶重量,確認無超裝(凈重等于電子稱上氯瓶重量減氯瓶自重,應小于或等于500公斤)。
3、檢查1組氯氣匯流排上的針閥(共2個)全部關閉。
4、先緩慢打開軛鉗上的針閥(開1~2圈)。
5、后緩慢開氯瓶上的針閥(開0.5~1圈),開閥時防止氯瓶滾動和翻轉!
6、用氨氣沿管路檢查,無白霧形成。(如有白霧形成表明該處有漏點,應立即關閉氯瓶上針閥)。
7、打開該氯瓶連接在匯流排上的針閥(開1~2圈)。
8、檢查1組手動球閥全開。
9、檢查2組電動球閥全關。
10、打開1組電動球閥。
11、檢查1組氯氣壓力表讀數(正常壓力在0.8-9㎏之間。壓力不允許大于9.5㎏,如壓力過大,立即關閉氯瓶上針閥,分析原因,采取相應措施。)
12、用氨水沿1組匯流排、氯氣管、過濾器、電動球閥、手動球閥等氯氣通路檢查,無白霧形成。(如有氣體泄漏,應立即關閉氣瓶閥門和有關閥門)
13、檢查準備投用的真空調節(jié)器正壓側的針閥打開。
14、檢查準備投用的真空調節(jié)器負壓側的手動閥全開。
二、1組氯氣停用操作(2組氯氣停用操作步驟相同)緊急停用(發(fā)生氣體泄漏時)
1、萬一發(fā)生氣體泄漏,立即離開現場至室外,并穿上安全裝備,隨后開始相應措施。
2、穿上安全裝備。
3、立即關閉氣瓶閥門!
4、為減少泄漏,可關閉有關閥門。
5、關閉氯庫門窗,檢查氯氣吸收裝量工作正常。
6、如果泄露嚴重,還應及時通知相關部門或人員,做好廠區(qū)和附近居民區(qū)人員疏散到安全區(qū)工作。
短時停用(6小時以下,管路無工作時)
1、氯氣切換箱在“手動”或“?!薄?/p>
2、關閉氯瓶上針閥。
3、關閉該氯瓶在匯流排上針閥。
長時停用(6小時以上,或管路有工作時)
1、氯氣切換控制箱在“手動”位置。
2、先關閉氯瓶上針閥。
3、后關閉軛鉗上針閥。
4、如有多個氯瓶,請重復上述2、3步操作。
5、讓負壓管道繼續(xù)工作抽氣,直到將管道殘余氯氣抽空(加氯機浮子無流量顯示)為止。
6、關閉1組電動球閥。
7、關閉1組電動球閥出氣側的手動球閥。
8、關閉1組匯流排上的全部針閥。
三、1#加氯機的加氯操作
(2#加氯機的加氯操作步驟同1#)
手動操作
1、檢查氯庫氯氣管路處于供氣狀態(tài)。
2、檢查水射器出水側閥門全開。
3、檢查水射器工作水閥門全開。
4、打開增壓泵排氣閥排氣(排完后關閉)。
5、啟動前應先用手盤動增壓泵幾圈,以免突然啟動造成石墨環(huán)斷裂損壞(新泵磨合期嚴格要求,長時間未用起動前一定要用手盤動)。
6、開啟增壓泵。
7、檢查增壓泵和電磁閥工作正常。
8、檢查1#加氯機的進氣閥門全開。
9、檢查1#加氯機的出氣閥門全開。
10、檢查1#加氯機的比例閥全關。
11、全開1#加氯機的出氣電動閥。
12、緩慢開啟比例閥至顯示要求流量。
電動操作
1、檢查氯庫氯氣管路處于供氣狀態(tài)。
2、檢查水射器出水側閥門全開。
3、檢查水射器工作水閥門全開。
4、打開增壓泵排氣閥排氣(排完后關閉)。
5、啟動前應先用手盤動增壓泵幾圈,以免突然啟動造成石墨環(huán)斷裂損壞。
6、開啟增壓泵。
7、檢查增壓泵和電磁閥工作正常。
8、檢查1#加氯機的進氣閥門全開。
9、檢查1#加氯機的出氣閥門全開。
10、檢查1#加氯機的比例閥全關。
11、全開1#加氯機的出氣電動閥。
12、按微機控制儀面板上的“上”“下” 鍵,開啟比例閥至顯示要求流量。
自動操作(加氯量與進廠水的余氯大小和設定值有關)
1、檢查氯庫氯氣管路處于供氣狀態(tài)。
2、檢查水射器出水側閥門全開。
3、檢查水射器工作水閥門全開。
4、打開增壓泵排氣閥排氣(排完后關閉)。
5、啟動前應先用手盤動增壓泵幾圈,以免突然啟動造成石墨環(huán)斷裂損壞。
6、開啟增壓泵。
7、檢查增壓泵和電磁閥工作正常。
8、檢查1#加氯機的進氣閥門全開。
9、檢查1#加氯機的出氣閥門全開。
10、檢查1#加氯機的比例閥全關。
11、全開1#加氯機的出氣電動閥。
12、按下微機控制儀面板上的“man”按鈕即可。(“man”燈亮)。
四、1#加氯機的停機操作。(2#加氯機的停機操作相同)
緊急關機
1、萬一發(fā)生氣體泄漏,立即離開現場至室外,并穿上安全裝備,隨后開始相應措施。
2、穿上安全裝備。
3、立即關閉氣瓶閥門。
4、讓系統繼續(xù)運行直至管道中的投加介質被抽空。
5、關閉比例閥。
6、關閉增壓泵。
7、關閉加氯機電動閥。
短期停機(6小時以下)
1、關閉比例閥。
2、關閉增壓泵。
3、關閉加氯機電動閥。
長期停機
1、關閉所有氣瓶閥門。
2、讓系統繼續(xù)運行直到流量管中無氣體流量顯示。
3、關閉比例閥。
4、關閉增壓泵。
5、關閉加氯機電動閥。
第二章 氯氣吸收裝置的操作規(guī)程
手動操作(轉換開關在“手動”位置)
1、檢查堿泵出液閥全開。
2、按“啟動”按鈕起動堿泵。
3、等待5秒后按“啟動”按鈕啟動風機。
自動操作(轉換開關在“自動”位置)
1、檢查堿泵出液閥全開。
2、漏氯報警儀正常帶電工作。
3、當氯庫發(fā)生氯氣泄漏或加氯間發(fā)生氯氣泄漏濃度超過二級報警設定值(3ppm左右)時,報警儀報警,同時啟動吸收裝置開始工作(先啟動堿泵,后啟動風機)。
4、在自動狀態(tài)下,無需人工操作,但要關好氯庫和吸收間的門窗。
第三章 運行維護和注意事項
一、運行維護
1、氯氣瓶嚴禁曝曬,要靜置8小時以上。以使其適應環(huán)境溫度,氯瓶溫度不能高于系統其它設備。
2、氯庫專用工具要專用。
3、氯氣管墊片(四氟墊片),拆下后如變形嚴重不要再用(恢復連接時建議用新墊片)。
4、氯氣針閥一般開0.5~2圈之間即可,開得少,在出現漏點漏氣時,便于迅速關閥。
5、用氨氣檢漏時,氨水不要濺到金屬管件上,以免腐蝕金屬。
6、冬天室溫低于-5℃時,氯瓶內液氯的汽化量很低,若汽化量滿足不了加氯機的要求就要給室內適當保溫。
7、真空調節(jié)器有2個,為一用一備,最好平時只工作一個。2個同時開著,不會影響工作,但會縮短使用壽命。
8、水射器是產生負壓的重要部件,應保證水流量和水壓力(壓力不低于0.8Mpa)要求。若水廠在生產,加氯機在手動狀態(tài)下,加大加氯量,如果加氯機的流量管顯示為零且真空度低(沒有負壓),說明增壓水壓力不夠(甚至無水),或水射器故障。水射器的故障一般是膜片損壞或有雜質密封不嚴,需拆下檢查維修,或更換備件。
9、氯氣吸收裝置的中和溶液濃度是20% NaoH,氯氣由風機吸入裝置后與溶液充分反應。其反應式為:2NaoH+Cl2-Nacl+Naocl+H2o,當冬季環(huán)境溫度低于零下10℃時,應考慮防凍,如關好門窗,適當保溫,使小環(huán)境溫度高于零下10℃。本裝置,一般先啟動堿泵,再啟動風機;停機時,則先停風機,然后停堿泵(或同時停)。
10、室外增壓泵和水管道要特別注意冬季防凍。長時間停用,要采取防凍措施(如保持水流動、排空水等。)
第四章 用氯工廠的功能和安全知識
(常用部分講解資料)
一、使用氯氣的安全事項
1、氯氣是有毒的,室內空氣濃度超過50ppm時,有急性致命的危險。
2、健康危險,吸入有害。
3、刺激眼睛、呼吸系統和皮膚。
4、造成百日咳。
5、腐蝕皮膚和呼吸系統。
6、受到長期或高濃度的氯氣的影響,會造成肺水腫而致命。
7、影響中樞神經系統,造成輕微癱瘓。
8、腐蝕皮膚。
9、使皮膚發(fā)紅、起泡。
二、個人安全裝備
1、氯氣設備的操作管理部門必須提供給操作人員:對每一個人呼吸設備(帶視鏡的呼吸面具)一個有效的過濾器(B2P顏色標記:灰色帶一條白色環(huán),每一個呼吸面具需配至少一個備用過濾器,適合個人(完全貼合),貼上使用者的名字。
2、有氯瓶的工廠:
至少2套帶壓縮空氣呼吸器的保護服,安全設備的儲存:氯氣室外,容易看見,隨時便于使用,防塵、防潮。
3、操作管理部門的更多責任:
在有效期滿后打開后至少每6個月(在過濾器上標記打開日期)接觸氯氣后 1.3管理規(guī)則
1、更換氯瓶時,需佩戴呼吸面具。
2、穿戴保護服和壓縮空氣呼吸器進入受污染的房間。
3、如果可能,逃離現場時戴上呼吸面具,并注意風向!
4、禁止在氯氣房內進食、飲水及儲存食品。1.4急救措施
1、吸入氯氣時的急救保持鎮(zhèn)靜。將受傷人員從危險區(qū)域移走。救援者必須注意個人保護!立即脫去被污染的衣服。使受傷人員保持鎮(zhèn)靜,并用毯子保持體溫。提供新鮮空氣;如果可能,使用氧氣呼吸器(交替式使用)。不要采用嘴對嘴人工呼吸!快速安全送到醫(yī)院平躺。如果呼吸困難可坐著。向醫(yī)務人員聲明是受到氯氣腐蝕。
2、皮膚腐蝕時的急救
保持鎮(zhèn)靜。脫去被污染的衣服。用大量水沖洗皮膚。用無菌繃帶包扎傷口。尋求醫(yī)療救助。向醫(yī)務人員聲明是受到氯氣腐蝕。
3、眼睛腐蝕時的急救保持鎮(zhèn)靜。人員平躺,用大量的水沖洗受腐蝕的眼睛。如有必要,保護健康眼睛。撥開眼瞼,讓眼睛向各個方向運動。尋求醫(yī)療救助。向醫(yī)務人員聲明是受到氯氣腐蝕。
4、體內腐蝕時的急救
保持鎮(zhèn)靜。啜吮清水。如有可能,服用醫(yī)用木炭,尋求醫(yī)療救助向醫(yī)務人員聲明是受到氯氣腐蝕。
1.5氯氣的運輸和儲存
1.警告——僅由有經驗、經過訓練的人員搬運和使用氯瓶!2.氯氣的運輸和儲存基本原則,小心搬運氯瓶,不要摔!防止氯瓶滾動和翻轉!避免太陽光直接照射以及環(huán)境溫度高于50℃!僅運輸帶閥門保護螺母和保護帽的氯瓶!
3.此原則對滿瓶和空瓶都有效,因為空瓶里還會有殘余的氯及壓力。
1.6抽取氯氣
1、在抽取前,氯瓶必須在氣瓶房內至少儲存8小時,以使其內部適應環(huán)境溫度。
氯瓶溫度不能高于系統其他設備。有氯氣液化和泄露的危險!
2、調整氯瓶在支架上的放置直到汲取管和排氣管垂直放置(參考氯瓶上標記)
3、檢查密封性。
4、防止氯瓶滾動和翻轉!
5、用干燥氮氣或干燥空氣吹干管道和抽氣系統。
6、不允許雜質進入設備。
7、連接管道安裝新的墊圈。
8、連接氣瓶。
9、慢慢打開氣瓶閥門。
10、高用氣量時,應將幾個同樣溫度的氯瓶連接到歧管上。
11、不要完全抽空氯瓶。小心抽出沉淀物!
12、抽空后——關閉氣瓶閥門、把氣瓶從設備中斷開、旋上閥門保護螺母、旋上保護帽。并立即關閉連接管道,水汽不能進入管道!
1.7用氨水檢查密封性
1、打開所有氣瓶閥門和氣瓶連接閥門并快速關閉
2、用打開的氨水瓶慢慢沿著壓力氣體流向移動。
3、有白霧形成:壓力管路有泄漏!
4、設備減壓!
5、排除泄漏!
6、再次檢查密封性!
7、無白霧形成:壓力管路是密封的。
8、氨水不能直接接觸設備部件!有腐蝕設備的危險!
第五篇:水廠加氯系統常見故障及其分析
水廠加氯系統常見故障及其分析
1、前言
給水處理中,消毒方法有很多,但加氯消毒與其他方法相比,貨源充足、價格低廉,是目前最常用的消毒方法。氯氣殺菌效果好,但氯氣有巨毒,所以加氯系統能否安全穩(wěn)定、可靠運行,將直接影響安全穩(wěn)定供水工作。大中型水廠一般均采用液氯消毒。液氯和干燥的氯氣對銅、鐵和鋼等金屬沒有腐蝕性,但遇水或受潮時,化學活性增強,對金屬的腐蝕性很大,因此,為避免氯瓶進水,氯瓶中的氯氣不能直接用管道加入水中,必須經過加氯機后投加。傳統的加氯設備由于采用正壓加氯,對漏氯又缺乏有效的處理措施,易造成人身傷亡事故,且設備精度低,不易連續(xù)供氯,維護量大,難以實現自動控制,安全可靠性低,不能滿足現代化水廠管理的設計要求,目前一般都采用真空加氯,可有效防止氯氣泄露,其運行安全可靠并且設備簡單。自動真空加氯系統
自動真空加氯系統通常有加氯歧管、自動切換裝置、液氯蒸發(fā)器(加氯量小時可以不用)、減壓過濾裝置、真空調節(jié)器、自動真空加氯機和水射器等主要部件組成。
自動真空加氯系統以真空調節(jié)器為分界點可分為正壓區(qū)和負壓區(qū)兩個區(qū)域,即危險區(qū)和安全區(qū)。
(1)自動切換裝置:系統的切換。由壓力開關、電動閥和控制器組成。當接收到左氣源及右氣源的壓力狀態(tài)信號后,把一只電動閥打開,另一只電動閥關閉。切換壓力可以現場設定,可以是氣相壓力狀態(tài),也可是液相壓力狀態(tài)。
(2)減壓閥:系統中設減壓閥是為防止液氯進入加氯系統。(3)真空調節(jié)器:真空調節(jié)器是真空加氯系統的關鍵,是正壓和負壓的分界點。
(4)水射器:水射器基本工作原理是根據能量守恒,采用文丘利噴嘴結構。在喉部流速增大,動能提高而壓能下降,以至壓力下降至低于大氣壓而產生抽吸作用,將氣體抽入同水混合,將氯水投加到加注點。水射器是加氯機氣體流量調節(jié)及測量控制系統的動力部件(喻為加氯機的發(fā)動機)。
2(5)加氯系統自動控制:一般前加氯采用手動或流量比例控制(即按水流量成正比例投加),后加氯可采用手動或余氯反饋信號同時給入加氯機,由自動控制器組成新的控制信號控制。3 水廠加氯系統現狀
當前,在我國最常見的負壓加氯設備有BAILEY FISCHER & PORTER公司、CAPITAL CONTROLS公司、WALLACE & TIERNAN(W&T)公司和德國ALLDOS公司生產的設備。盡管這些生產廠家生產的設備不盡相同,但其投加過程均由四個部分組成,即:液氯的汽化、調壓、計量、和投加。氯源經自然蒸發(fā)或利用液氯蒸發(fā)器由液態(tài)氯轉換為氣態(tài)氯,由真空調壓器將輸入管道內氯氣的壓力由正壓調至負壓,通過加氯機計量,通過水射氣與壓力水混合后投入水體。3.1 加氯設備
3.1.1 現代真空式加氯機原理及控制技術
通過近幾年的更新改造,目前我部各水廠均用自動真空加氯系統,提高了加氯系統的安全可靠性和精度,降低了氯耗,杜絕了漏氣事故。水廠普遍采用的是W&T公司的加氯機。以我水廠為例,選用的W&T公司的V10K系列真空式V型槽加氯機由真空調節(jié)器、控制柜和水射器三個基本部件組成。真空調節(jié)器位于氣源處,控制柜位于加氯間,水射器位于加氯點附近。運行時,水射器產生的真空傳到真空調節(jié)器,閥內膜片一面感受真空,一面承受氣壓,其作用力移動彈簧頂桿,使閥塞脫離閥座,閥前壓力氣體調節(jié)為正常運行真空度,真空氣體沿管線進入控制柜,經轉子流量計測定流量,并通過V型槽閥孔面積的變化控制,再由差壓閥通過恒定V型槽前后壓差保持其 3 流速穩(wěn)定,然后沿管線進入水射器,與水混合為氯水溶液,送至加氯點。
系統為全真空運行,如遇真空破壞,真空調節(jié)閥將自動關閉,截斷氣源,防止帶壓氣體進入系統,真空調節(jié)閥因贓物黏附于閥座而關閉不嚴,出現漏氣時,壓力止回調節(jié)閥可起到二級保護作用,減少漏氣的可能性;當真空調節(jié)閥、壓力止回閥均因贓物黏附閥座而關閉不嚴時,壓力放泄閥啟動,將漏氣排至室外,確保系統中不出現正壓。
3.1.2 投加管道
(1)正壓管道
從氯瓶至真空調節(jié)器之間的管道為壓力管道,管材選用無縫鋼管及防腐耐壓的管件、閥門,管路上設有緩沖罐、減壓閥等安全裝置。
(2)負壓管道
從真空調節(jié)器至水射器之間的管道為真空管道,采用堅韌耐用的ABS工程塑料管。如果真空管破裂、水射器故障使管道失去真空或壓力水斷流,加氯機的彈簧進氣閥自動關閥,截斷供氣系統的氣流,避免了漏氯。水射器上的止回閥可有效防止因壓力水斷流所引起的回水現象。
3.1.3 漏氯吸收裝置
完整的加氯系統除了以上生產設備外另需安全設備,即泄氯吸收裝置。
目前水廠氯庫均采用密封式管理,并設置了泄氯吸收裝置及報警系統,每個氯庫內離地30公分處裝有監(jiān)測探頭,當空氣中氯氣達預 定濃度時,氯氣檢測器報警、發(fā)出信號,風機、硫酸亞鐵溶液循環(huán)泵先后起動,通過抽風機將含氯空氣抽吸送到中和塔內,循環(huán)泵將硫酸亞鐵溶液溶液提升至塔頂,向下噴淋、脫除氯氣。3.2 工藝流程 3.2.1 供氯方式
大廠氯庫內一般為兩組氣源互為備用,設置自動切換系統,保證不間斷供氣。1噸或0.5噸的氯瓶,在氯瓶間均分為兩組,用歧管連接在一起,一用一備。采用自動切換系統,包括兩個電動閥、兩個手動閥、一個壓力開關和一臺控制器。控制器隨時接受壓力開關發(fā)出的電信號,當一組氯瓶壓力降至預定值時,控制器向兩個電動閥發(fā)出信號,關閉在線的一組,開啟備用的一組,同時向值班人員報警以及時換瓶。當自動切換發(fā)生故障時則可手動切換。3.2.2 投加方式
目前水司普遍采用的是源水、清水二次投加工藝,源水(濾前)加氯指在混凝沉淀前加氯,其主要目的在于改良混凝沉淀和防止藻類生長,但易生成大量氯化副產物。清水(濾后)加氯指在濾后水中加氯,其目的是殺滅水中病原微生物,它是最常用的消毒方法。采用此法還能保證末梢余氯。水廠加氯系統常見故障及排除 4.1 汽化量不足及其解決方法
液氯汽化的過程,在物理學中是吸熱的過程,此時,必須連續(xù)不斷地向液氯投入足夠的熱量,液態(tài)氯才可能連續(xù)不斷地汽化成氣氯。通常采用液氯自然汽化的形式,空氣中的熱能通過瓶壁足量的傳入到瓶內,液氯就會足量的蒸發(fā)。
目前各水廠都沒有液氯蒸發(fā)器,依賴氣溫對氯瓶內的液氯進行自然蒸發(fā),液氯汽化量隨環(huán)境溫度變化而變化,溫度越高,汽化量越大,溫度越低,汽化量越小,甚至不能汽化; 冬季普遍存在汽化量不穩(wěn)定的問題,影響了投加效果。各廠可采用了一些諸如水噴淋、電爐烘烤等臨時應付措施加速其汽化,但仍存在問題。如直接對氯瓶噴水,加重了氯庫內的濕度,使氯庫內的氯氣和水反應生成次氯酸,對鋼瓶外殼及氯庫內真空調節(jié)器等設備產生腐蝕。
其解決方法為:
1)在經濟條件允許的情況下,考慮配備相應規(guī)格的蒸發(fā)設備,如液氯蒸發(fā)器等。
2)增加并聯使用的氯瓶的個數和增大氯瓶的規(guī)格; 3)使用電熱器、水暖器等提高氯瓶間的溫度。
4)在保證氯庫干燥通風的情況下,采用風循環(huán),加速氯瓶周圍空氣的流動達到傳熱的目的。
4.2 低溫液氯進入壓力管路及其預防措施
(1)真空負壓加氯設備曾多次發(fā)生氯瓶內液氯來不及汽化而致使液氯被抽到氯瓶出口的壓力管路、過濾罐、減壓閥、真空調節(jié)器等部件處的事故。
(2)氯瓶出口的氣態(tài)氯在管道內再度被液化。到達加氯機內的減壓閥,其外殼為塑料材質,就發(fā)生了炸裂,其原因就是氯瓶出口的 氣態(tài)氯在管道內再度被液化進入加氯機再度汽化了。體積膨脹導致塑料外殼炸裂。
由于低溫液氯蒸發(fā)時需大量吸收周圍的熱量,因而液氯流經部位的器件表面會發(fā)生結露、結霜等現象,溫度過低時,則導致這些器件中的塑料部件受損,如隔膜損壞。液氯還會把過濾罐內聚集在一起的雜質沖到真空調節(jié)閥處引起異常的喘振、凍結壓力表隔膜并使壓力表失靈,影響加氯設備的正常運行。為了避免加氯設施受損,可以采取以下幾項技術措施:確保加氯設施安裝地點的室溫;在壓力管路上纏饒電加熱頭;真空過濾罐處安裝紅外輻射取暖燈,在氯瓶出口的管路上附設溫度傳感器等在線監(jiān)測儀表;在真空調節(jié)器前安裝液氯捕捉器等;尤其在初春及冬季低溫時,防止氯瓶出口的氣態(tài)氯再度被液化。
切忌為提高氯瓶的出氣率而對氯瓶進行直接加熱,否則會引起氯瓶內液氯過度汽化而使瓶內壓力超出上限,引發(fā)更大危險。4.3 加氯量調不上去的原因及及其解決方法 4.3.1 加氯量控制閥處真空度低,加氯量調不上去
這種故障說明加氯系統負壓小,其主要原因一是產生負壓的水射器工作不正常;二是負壓管路有泄漏。判斷水射器工作是否良好可采用如下辦法:關閉供給水射器氯氣管路的閥門,打開水射器的氯進口管的活接頭,用手輕輕放到接口處,應有明顯吸力,吸力越大說明水射器工作狀態(tài)越好。若吸力不大或沒有吸力說明水射器工作不正常。若水射器工作良好,仍有此故障,說明負壓管路有泄漏,需要逐段檢 7 查重點為管路接口,如連接真空表的軟管接頭處。水射器未能正常工作原因如下:
(1)供給水射器的壓力水不足或壓力不夠(應有壓力顯示),這就要檢查水射器的供水管路中的閥門過濾器是否有堵塞,加氯加壓泵工作是否良好。
(2)水射器喉管處有雜質,這就要拆洗水射器,清洗水射器喉管及相關的單向閥應用溫水(注意:氯氣含雜質多如氯化鈣等,常會使水射器喉管堵塞且不易清洗,供給的高壓水若含有泥砂也易堵塞喉管)。
(3)未遵守水射器的安裝規(guī)范。射器進水管接口用管螺紋與上水管道相連,水射器出口使用直徑25-50塑料管相連接,水射器出口溶液管直管段不應小于2m,否則將影響水射器送氯性能。水射器應盡量靠近加氯點安裝,當水射器距加氯點較遠時,請按參考標準選用加氯管的口徑,加氯管口徑大小將嚴重影響氯量,否則不產生負壓。4.3.2 加氯量控制閥處真空度很高,加氯量調不上去
該故障產生的原因是氣源不足,應檢查真空調壓器是否打開、開啟度是否過小、通向加氯量控制閥的管路是否閥門沒開好、氯瓶角閥是否打開、連接氯瓶的柔性管是否堵塞、角閥是否堵塞等。也有可能是真空調節(jié)閥或氣源管路堵塞,產生的原因往往是由于氯氣中的雜質沉積引起。此時,拆卸真空調節(jié)閥,進行檢查清洗。4.3.3 水射器冰堵及負壓管道冰堵
1)現象:水射器內腔出現結冰,加氯量下降不能正常工作 2)原因:由于水射器在加大氯量、水射器的壓力水不夠或壓力出現不穩(wěn)定的波動的情況下(一般在低于0.2MPa),出現內腔濺水,水和氯氣融合后在較高真空情況下發(fā)生結冰。結冰后如果沒有足夠的環(huán)境溫度使之融化,就會越積越多,最終導致氣路狹窄,使加氯量下降,當結冰達到某個平衡狀態(tài)時,這個過程就不會再繼續(xù),但冰也不會自動消融。最后造成氣路不暢,影響投加效果。
解決方法:將水射器安裝在室內,保證其工作環(huán)境的溫度。在加氯壓力水管上連接加壓泵,目的是在當出廠水壓力不夠時向壓力水管道補充水量加壓。
4.3.4 負壓管道冰堵
(1)原因:當停止水射器壓力水時,管路中的真空將水吸入到加氯機內,當投加點有壓力時,也可將水倒流到加氯機內。
(2)解決方法:
1)檢查水射器止回閥的密封O形圈,進行清理或更換。2)必要時需更換止回閥膜片。
3)在加氯機出氣口處安裝一個球閥,在停止水射器壓力水時先關閉球閥。
4)可以在真空管路上安裝一個泄水閥,當真空管路中有水時會自動將其排出。
4.4 氯氣正壓管道泄漏的原因
現代真空加氯技術的發(fā)展,極大地提高了氯氣流量調節(jié)控制環(huán)節(jié)的安全性。但是從氯瓶出氣至加氯機真空調節(jié)器之間的正壓管路及正壓 切換系統仍存在許多可能的泄漏點,是目前氯氣使用中的主要安全隱患。
(1)原因:
1)氯瓶及其附件存在隱患,如氯瓶內的輸氯導管斷裂或松脫;角閥在開啟的過程中打不開、漏氣或變形折斷等。
2)墊圈重復使用,螺紋管接頭裝配不當,螺栓型號和球閥的型號不配套。
3)正壓管線的管材、管件、閥門的材質未按氯氣標準要求選用。球閥的材質不是專門的防腐材質;造成氯氣泄露,與空氣中的水汽結合,腐蝕速度加快,所以導致使用時間不長,頻繁更換,存在泄氯的隱患。各廠正壓管道上的球閥更換了頻繁。
4)管路系統及氯瓶操作未考慮防液氯或氯氣冷凝的措施。
(2)解決方法:
1)嚴格執(zhí)行氯瓶驗收制度,對角閥打不開的氯瓶,可用工具順角閥的軸向輕輕敲擊閥芯,使其銹蝕層松動,再用專用工具適當用力開啟;若還打不開,則應對氯氣供應商派專人處理。
2)嚴格按氯氣使用標準選擇、安裝、維護正壓管路的管道、接頭及閥門。
3)盡可能的簡化正壓管路及切換系統,將正壓連接點的數量降至最少,最大限度地減少可能的泄漏點。
4.5 易損部件的更換與成本控制
水廠現用的加氯設備(加氯機、真空調節(jié)器、水射器)均為國外進口設備,對于一些易損部件,按正常維護要求通常三個月到半年就要更換一次,進口設備的采購周期長達三個半月,而且成本很高,出現故障后維修時無法及時更換,造成設備的進一步腐蝕,存在一定的安全隱患,對生產造成一定的影響。因此建議每個廠提前配備常用的易損備件(廠家專用備件包),而對一些沒有特殊結構和原材料的配件,如真空表可以采用國內廠家的同類形產品替代,以降低成本。5
小結
本文是對水廠加氯系統中存在的問題及解決方法的提煉和總結。只有及時的了解和總結各種生產中存在的問題,才能督促和鼓勵我們不斷改進,提高設備維護和管理水平。
設備技術科 2007年11月7日