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      華電鄒縣電廠總工程師徐寶?!R界機(jī)組節(jié)能改造及運(yùn)行優(yōu)化方案探討

      時間:2019-05-12 20:11:40下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:華電鄒縣電廠總工程師徐寶?!R界機(jī)組節(jié)能改造及運(yùn)行優(yōu)化方案探討

      2010.11

      中國 溫州600/1000 MW超超臨界機(jī)組技術(shù)交流2010年會

      超超臨界機(jī)組節(jié)能改造及運(yùn)行優(yōu)化方案探討

      徐寶福

      華電國際電力股份有限公司鄒縣發(fā)電廠山東鄒城273522;

      摘要:本文介紹了鄒縣發(fā)電廠超超臨界機(jī)組節(jié)能改造及運(yùn)行優(yōu)化方案,并對實施效果進(jìn)行分析。關(guān)鍵詞:真空提高系統(tǒng);分離器改造;運(yùn)行優(yōu)化;效果分析

      一 前言

      華電國際電力股份有限公司鄒縣發(fā)電廠位于山東省鄒城市唐村鎮(zhèn),是華電集團(tuán)公司所屬最大的電廠。

      一、二期工程安裝4臺300MW機(jī)組(改造后出力為335MW),分別于1985年~1989年投產(chǎn)。三期工程建設(shè)2臺600MW機(jī)組,分別于1997年1月和11月投產(chǎn)。四期工程建設(shè)2臺1000MW超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,分別于2006年12月和2007年7月投產(chǎn)。

      兩臺超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組三大主機(jī)由中國東方電氣集團(tuán)公司的三大主機(jī)制造公司東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司、東方汽輪機(jī)有限公司和東方電機(jī)有限公司引進(jìn)日立技術(shù)國內(nèi)生產(chǎn)。電動給水泵、汽泵由日立公司制造,小汽輪機(jī)、高壓旁路裝置由德國西門子公司制造,勵磁系統(tǒng)由瑞士ABB公司制造。機(jī)組投運(yùn)后,針對實際運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題,并圍繞節(jié)能挖潛進(jìn)行了部分設(shè)備技術(shù)改造,并從運(yùn)行方式方面進(jìn)行優(yōu)化,提高機(jī)組的整體經(jīng)濟(jì)效益。

      二 進(jìn)行的主要節(jié)能技改項目介紹

      2.1加裝凝汽器真空提高系統(tǒng)

      凝汽器真空提高系統(tǒng)屬于熱力發(fā)電廠節(jié)能技術(shù)領(lǐng)域,針對熱力發(fā)電廠水環(huán)式真空泵抽氣系統(tǒng)而設(shè)計的節(jié)能裝置。它是通過外加智能制冷冷源系統(tǒng),給真空泵提供遠(yuǎn)低于環(huán)境溫度的工作水,大幅提高真空泵抽氣能力,進(jìn)而降低凝汽器不凝氣體分壓力這種方式來提高凝汽器換熱效果,從而降低凝汽器水蒸汽凝結(jié)壓力,也就是降低汽輪機(jī)背壓,獲得節(jié)能效果。

      2.2凝汽器真空提高系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新成果包括:

      2.2.1通過降低真空泵工作水溫度的方式來提高凝汽器真空,獲得節(jié)能效果。

      不凝氣體(主要是空氣)是凝汽器主要傳熱熱阻。減小凝汽器不凝氣體分壓力,是提高凝汽器真空的有效措施之一。減小不凝氣體分壓力目前來講只有兩種措施,一是提高汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)的嚴(yán)密性,減少不凝氣體泄露;再是提高抽氣系統(tǒng)真空泵的工作能力,及時將凝汽器內(nèi)不凝氣體抽除。

      從水環(huán)式真空泵工作原理及性能可知,其抽氣能力,和抽氣壓力所對應(yīng)的飽和溫度與工作水溫度之間的差值,也就是工作水的溫度有很大關(guān)系,工作水溫度越低,抽氣能力越大。凝汽器真空提高系統(tǒng),通過供給真空泵7~15℃的工作水,使得真空泵抽氣壓力所對應(yīng)的飽和溫度與工作水之間的溫差大大增加,極大地提升了真空泵工作能力和工作環(huán)境。

      2.2.2建立冷端系統(tǒng)的統(tǒng)一冷源及協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)

      對于600MW及以上機(jī)組,抽氣系統(tǒng)通常有多臺水環(huán)式真空泵運(yùn)轉(zhuǎn),因此存在真空泵啟、停切換過程。因各種因素,不同真空泵之間的負(fù)荷、所需工作水量也有所區(qū)別。凝汽器真空提高系統(tǒng),通過添加電控閥門,統(tǒng)一管理制冷機(jī)制出的冷水,做到根據(jù)真空泵實際運(yùn)轉(zhuǎn)情況,合理配比每臺真空泵需冷水量。

      2.2.3利用低品位熱水、廢蒸汽作為冷源制冷的動力源

      凝汽器真空提高系統(tǒng),可以根據(jù)熱力發(fā)電廠實際情況,來選擇電能驅(qū)動、低品位熱水驅(qū)動等多種能源利用方式。尤其是低品位熱水驅(qū)動方式,既提高凝汽器真空度,又降低了能源消耗,使節(jié)能效果獲得最大化。

      2.2.4使用基于三通電動閥的安全補(bǔ)償系統(tǒng),既不影響原開式水冷卻系統(tǒng)切入,也不影響真空泵正常運(yùn)轉(zhuǎn),使真空泵安全穩(wěn)定運(yùn)行得到最大保障。

      凝汽器真空提高系統(tǒng)通過三通電動閥等安全補(bǔ)償系統(tǒng),能夠做到在其投運(yùn)期間,原開式水冷卻系統(tǒng)處于隨時切入的備用狀態(tài)。一旦凝汽器真空提高系統(tǒng)不能滿足真空泵工作要求,系統(tǒng)能夠立刻切換到原開式水冷卻系統(tǒng)中,真空泵運(yùn)轉(zhuǎn)絲毫不受影響。

      2.3改造后的效果

      從投運(yùn)情況來看,針對抽氣系統(tǒng)為水環(huán)式真空泵抽氣系統(tǒng)的發(fā)電機(jī)組,凝汽器真空提高系統(tǒng)節(jié)能效果顯著,凝汽器真空提高0.414~1.017kPa,節(jié)能收益在3000噸標(biāo)煤/年以上,推廣潛力巨大。

      2.4凝結(jié)水泵加裝變頻裝置

      在#7機(jī)B、C凝泵、#8機(jī)B、C凝泵加裝型號為SH-HVF-Y10K/1500的變頻器。改造后,#

      7、#8機(jī)凝泵變頻器每臺每天節(jié)電約8000kWh。

      2.5磨煤機(jī)分離器改造

      機(jī)組投產(chǎn)以來,磨煤機(jī)分離器堵塞問題一直是嚴(yán)重影響機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的關(guān)鍵問題,目前每天都要停磨煤機(jī)清理分離器。為了解決分離器的堵塞問題,采用 SJSC - 3250 型二次攜帶軸向型雙擋板煤粉分離器技術(shù),對#7爐E、F磨煤機(jī)分離器進(jìn)行了改造。改造后各項技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到保證值,具有較好的細(xì)度調(diào)節(jié)特性,出力優(yōu)于改造前。同時,分離器堵塞的頻率明顯降低,減輕了清理的勞動強(qiáng)度。

      三 在運(yùn)行優(yōu)化方面采取的措施

      3.1正壓直吹式低速磨煤機(jī)啟停不投油

      正壓直吹式低速制粉系統(tǒng)磨煤機(jī)啟動過程中,由其對應(yīng)的燃燒器噴出的煤粉氣流濃度是一個由低到高的過程;磨煤機(jī)停運(yùn)過程中,由其對應(yīng)的燃燒器噴出的煤粉氣流濃度是一個由高到低的過程,為保證煤粉的可靠著火燃燒,按照設(shè)計要求,鄒縣電廠#

      7、8鍋爐每次啟、停磨煤機(jī),都必須將該磨煤機(jī)所對應(yīng)的油槍全部投入運(yùn)行,否則磨煤機(jī)啟、停程序?qū)o法執(zhí)行。

      為適應(yīng)電網(wǎng)需求、滿足電力用戶的需要,#

      7、8機(jī)組負(fù)荷幾乎每天都在500~1000MW之間變化,這就需要頻繁的啟停磨煤機(jī),導(dǎo)致啟停磨煤機(jī)的助燃耗油量較高??紤]到#

      7、8爐燃煤煤種揮發(fā)分較高(Vdaf =40%~30%),煤粉的著火點(diǎn)溫度為650℃~750℃,在機(jī)組負(fù)荷大于50%時,爐膛溫度大于1000℃,能滿足煤粉著火的需要。為了節(jié)約燃油,提出了機(jī)組正常運(yùn)行時啟停制粉系統(tǒng)不投油的節(jié)能思路。

      #

      7、8爐首先進(jìn)行了停運(yùn)、啟動第六臺磨煤機(jī)不投油試驗,磨煤機(jī)停運(yùn)、啟動過程中,鍋爐燃燒穩(wěn)定。在此基礎(chǔ)上,#

      7、8爐又進(jìn)行了停運(yùn)、啟動第五臺、第四臺磨煤機(jī)不投油試驗,磨煤機(jī)停運(yùn)、啟動過程中,爐膛負(fù)壓正常,試驗效果良好。從而實現(xiàn)了機(jī)組正常運(yùn)行中啟停磨煤機(jī)不投油。根據(jù)試驗摸索,取得以下運(yùn)行經(jīng)驗。

      1)機(jī)組負(fù)荷必須大于50%額定負(fù)荷且鍋爐各聯(lián)鎖保護(hù)投入正常,強(qiáng)制“油槍運(yùn)行”信號。

      2)啟停磨煤機(jī)期間停止?fàn)t膛吹灰。

      3)要求燃燒穩(wěn)定,若出現(xiàn)給煤機(jī)頻繁斷煤、磨煤機(jī)料位不穩(wěn)定、負(fù)壓波動等情況時,啟停磨煤機(jī)需投油。

      4)啟動磨煤機(jī)時,磨煤機(jī)出口溫度大于60℃時方可啟動給煤機(jī)。

      5)給煤量增加要緩慢,防止磨煤機(jī)出口溫度突降。

      6)啟停下層噴燃器所對應(yīng)的磨煤機(jī)時,必須保證其對側(cè)及上層噴燃器所對應(yīng)的磨煤機(jī)運(yùn)行正常。

      7)啟停磨煤機(jī)過程中,運(yùn)行人員應(yīng)對該磨煤機(jī)所對應(yīng)的噴燃器燃燒情況連續(xù)監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。

      8)啟停第四臺磨煤機(jī)時,優(yōu)先啟停中上層噴燃器所對應(yīng)的磨煤機(jī)。

      9)不投油啟停磨煤機(jī),運(yùn)行人員應(yīng)通過“燃煤摻配摻燒管理網(wǎng)站”了解煤質(zhì)情況,應(yīng)保證燃煤的干燥無灰基揮發(fā)份大于30%。

      10)由于“油槍運(yùn)行”信號強(qiáng)制過程中,會出現(xiàn)“全燃料失去MFT”拒動,當(dāng)出現(xiàn)全燃料失去工況時,此時“臨界火焰”與“全火焰”失去MFT保護(hù)會動作,否則應(yīng)“手動MFT”。

      華電鄒縣發(fā)電公司兩臺百萬千瓦機(jī)組正常運(yùn)行中啟停制粉系統(tǒng)不投油,說明了旋流燃燒器在燃用高揮發(fā)份煤種時,不投油啟停制粉系統(tǒng)是安全可靠的,對于火力發(fā)電廠啟停制粉系統(tǒng)不投油有很好的借鑒推廣意義。

      3.2冬季單循泵運(yùn)行

      循環(huán)水泵電機(jī)功率為3650kW,是最大的耗電設(shè)備之一。如何在不具備設(shè)備改造條件和調(diào)整手段的前提下降低循泵電耗,是一個急需解決的重要課題。經(jīng)調(diào)研,目前新投產(chǎn)的機(jī)組,循環(huán)水系統(tǒng)大部分設(shè)計為 “一運(yùn)一備”或兩臺機(jī)組“兩運(yùn)一備”的方式,循泵的電耗相對較低。鄒縣電廠1000MW機(jī)組冬季循環(huán)水溫度低、凝汽器真空達(dá)到-99.5kPa,若在保證機(jī)組真空的情況下停運(yùn)一臺循泵,將循泵的運(yùn)行方式由“兩運(yùn)一備”優(yōu)化為“一運(yùn)兩備”,將大大降低機(jī)組的廠用電率。

      通過安全性評價、可行性論證以及試驗實施了單循泵運(yùn)行方式。執(zhí)行單循泵運(yùn)行措施以來,未發(fā)生循泵跳閘事件。

      1)為保證機(jī)組的安全,防止凝汽器發(fā)生水錘,目前保持輔泵和一臺循泵并聯(lián)運(yùn)行。

      2)為保證銅管的清潔程度,每3天啟動第二臺循泵投入膠球清洗裝置,在#7機(jī)組首次大修期間,檢查凝汽器不銹鋼管清潔、無堵塞,證明了每3天投入一次膠球清洗裝置的做法是可行的。

      3.低負(fù)荷實行單凝泵節(jié)能運(yùn)行方式

      1000MW機(jī)組各設(shè)置一套獨(dú)立的凝結(jié)水系統(tǒng),每套系統(tǒng)采用三臺定速中壓凝結(jié)水泵,每臺凝結(jié)水泵為50%額定凝結(jié)水流量。每臺機(jī)組的凝結(jié)水泵設(shè)計運(yùn)行方式為兩臺運(yùn)行、一臺備用,并且系統(tǒng)設(shè)計有凝結(jié)水母管壓力低于2.7MPa聯(lián)啟備用凝泵邏輯。凝泵電機(jī)功率1500 kW、耗電較多,夜間#

      7、8機(jī)組低負(fù)荷時間長,隨著負(fù)荷的降低,凝結(jié)水流量減小,需要隨時調(diào)整凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)門開度來保證精除鹽入口壓力不致過高(精除鹽入口壓力控制不超過3.5MPa,設(shè)計最大承受壓力為4.0MPa),在50%負(fù)荷時再循環(huán)流量達(dá)到700t/h,兩臺凝泵運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性均較差。運(yùn)行部對#

      7、8機(jī)組低負(fù)荷實施單臺凝泵運(yùn)行方式的安全性和經(jīng)濟(jì)行進(jìn)性了充分的分析、論證,并對機(jī)組實施單凝泵運(yùn)行后可能存在的安全風(fēng)險,制定了有針對性的防范措施。

      經(jīng)試驗單凝泵時各用戶工作正常。凝結(jié)水系統(tǒng)用戶較多,以受影響最大的汽動給水泵密封水溫為例:選取夏季真空低、凝結(jié)水溫度高的數(shù)據(jù),停運(yùn)第二臺凝泵后#7機(jī)A汽動給水泵密封水調(diào)門開度由54%增加至60%,密封水回水溫度基本穩(wěn)定在52℃。

      對凝結(jié)水泵本身的影響。凝結(jié)水泵采用立式筒袋型雙層殼體結(jié)構(gòu),首輪為單吸或雙吸形式,次級葉輪與末級葉輪通用,為單吸形式。首級殼為螺旋殼,次級、末級殼為碗形殼;泵軸設(shè)有多處徑向支承,泵轉(zhuǎn)子軸向負(fù)荷可由泵本身推力軸承承受,也可由電機(jī)承受。凝泵各部受力相對較小。凝泵運(yùn)行中泵產(chǎn)生的軸向力主要由平衡鼓平衡,約占95%的軸向推力,泵和電機(jī)分別設(shè)有推力軸承,剩余的軸向力由泵和電機(jī)的推力軸承承受,泵和電機(jī)的推力軸承承受的力較小。泵內(nèi)設(shè)有多處水潤滑導(dǎo)軸承,用以承受泵轉(zhuǎn)子徑向力,每一導(dǎo)軸承承受的力較小。凝泵和出口電動門設(shè)有聯(lián)鎖,出口電動門的全開、全關(guān)時間約為7min,正常啟動凝泵運(yùn)行后聯(lián)開出口電動門、出口電動門關(guān)閉后自動停運(yùn)凝泵,單位時間內(nèi)凝泵出口流量、壓力變化較小,減少了凝泵所受的力。從以上設(shè)計可以看出,凝泵啟、停次數(shù)增多,并不會對凝泵及其電機(jī)造成大的影響。

      機(jī)組運(yùn)行中清理濾網(wǎng)極易造成凝結(jié)水入口管道漏空,使運(yùn)行中的凝結(jié)水泵不出力和真空下降。實施單凝泵后,如何安全的清理濾網(wǎng)是一個需要解決的問題。為此我們專門召開會議進(jìn)行研究、探討,決定采用以下方案:保持凝泵機(jī)械密封水門常開;稍開凝泵入口濾網(wǎng)底部放水門,檢查是否正壓,若為正壓,然后關(guān)閉,保持凝泵入口濾網(wǎng)充滿水且稍微溢流,才允許檢修人員清理凝泵入口濾網(wǎng)。若凝泵入口濾網(wǎng)放水門往里吸空氣,說明為真空狀態(tài),則開啟凝泵出口電動門5~10%,對凝泵入口濾網(wǎng)進(jìn)行注水直至正壓,保持凝泵入口濾網(wǎng)充滿水,才允許檢修人員清理凝泵入口濾網(wǎng)。經(jīng)過多次凝泵入口濾網(wǎng)清理結(jié)果表明,采用上述措施可以安全的清理濾網(wǎng)。

      通過以上各方面的論證、分析,我們認(rèn)為,將1000MW機(jī)組凝泵的運(yùn)行方式由“兩運(yùn)一備”優(yōu)化為“一運(yùn)兩備”在理論上、安全性及經(jīng)濟(jì)性方面是可行的。

      1)將凝結(jié)水母管壓力低于2.7MPa聯(lián)啟備用凝泵的保護(hù)定值修改為2.0MPa,并相應(yīng)修改報警值。

      2)在凝泵允許啟動條件中增加“負(fù)荷大于400MW”判斷條件,以保證在單凝泵運(yùn)行時,備用泵聯(lián)啟正常。

      3)關(guān)閉未投聯(lián)鎖的備用凝泵出口電動門,縮短備用凝泵達(dá)出力的時間。

      4)制定#

      7、8機(jī)組單凝泵運(yùn)行期間注意事項。

      5)制定凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)清理的操作及注意事項.6)優(yōu)化負(fù)荷調(diào)度,盡量延長單凝泵運(yùn)行時間,節(jié)約凝泵電耗。

      4.冬季停運(yùn)開式泵。

      1000MW機(jī)組開式水用戶只有閉式水冷卻器和機(jī)械真空泵冷卻器。冬季循環(huán)水溫度低,經(jīng)過試驗,停用開式泵后閉式水溫升高4℃,機(jī)械真空泵工作水溫上升約6℃,凝汽器真空略有下降,循環(huán)水溫越低,停運(yùn)開式泵后的影響越小,在寒冷季節(jié)實現(xiàn)了開式泵停運(yùn)。

      1)增加閉式水冷卻器的反沖洗次數(shù),保持閉式水冷卻器的清潔,使其始終處于良好換熱狀況,達(dá)到早停開式泵的目的。

      2)定期清理機(jī)械真空泵冷卻器。原來僅根據(jù)機(jī)械真空泵的工作水溫來確定是否清理冷卻器,為配合冬季停運(yùn)開式泵方案的實施,定期清理機(jī)械真空泵冷卻器,使其始終處于良好換熱狀況,避免停運(yùn)停開式泵對凝汽器真空的影響。

      通過以上運(yùn)行方式的優(yōu)化,2009年兩臺機(jī)組綜合廠用電率比2008年下降了0.19%,共節(jié)約鍋爐燃油845噸,從而減少了燃油燃燒后對大氣環(huán)境的污染;全年共節(jié)約廠用電1300多萬度,相當(dāng)于減少6900噸煤炭燃燒后產(chǎn)生煙氣等污染物的排放,節(jié)約用水約39000噸,對改善當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境和生態(tài)條件做出了貢獻(xiàn)。2009年共節(jié)約企業(yè)發(fā)電成本1100多萬元。實際應(yīng)用表明,該成果簡單實用、節(jié)能效果明顯,大大降低了機(jī)組的發(fā)電成本,有很好的經(jīng)濟(jì)效益。采用運(yùn)行方式優(yōu)化的手段開展節(jié)能降耗工作,無設(shè)備改造成本,投入費(fèi)用少,通過邏輯修改和完善技術(shù)措施,即保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定又創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。該成果證明了旋流燃燒器在燃用高揮發(fā)份煤種時,不投油啟停制粉系統(tǒng)是安全可靠的,對于其他火力發(fā)電廠啟停制粉系統(tǒng)有很好的推廣意義。

      該項目所采用的機(jī)組運(yùn)行方式優(yōu)化,突破了設(shè)計理念,思路創(chuàng)新,對發(fā)電廠的節(jié)能降耗工作有很好的借鑒意義。

      作者簡介:

      徐寶福,1966年7月出生,男,山東曹縣,高級工程師,華電國際鄒縣發(fā)電廠總工程師。

      聯(lián)系方式:

      地址:華電國際鄒縣發(fā)電廠273522

      電話:0537—5482017

      第二篇:華電鄒縣電廠總工程師徐寶福——超超臨界機(jī)組節(jié)能改造及運(yùn)行優(yōu)化方案探討

      2010.11

      中國 溫州600/1000 MW超超臨界機(jī)組技術(shù)交流2010年會

      超超臨界機(jī)組節(jié)能改造及運(yùn)行優(yōu)化方案探討

      徐寶福

      華電國際電力股份有限公司鄒縣發(fā)電廠山東鄒城273522;

      摘要:本文介紹了鄒縣發(fā)電廠超超臨界機(jī)組節(jié)能改造及運(yùn)行優(yōu)化方案,并對實施效果進(jìn)行分析。關(guān)鍵詞:真空提高系統(tǒng);分離器改造;運(yùn)行優(yōu)化;效果分析

      一 前言

      華電國際電力股份有限公司鄒縣發(fā)電廠位于山東省鄒城市唐村鎮(zhèn),是華電集團(tuán)公司所屬最大的電廠。

      一、二期工程安裝4臺300MW機(jī)組(改造后出力為335MW),分別于1985年~1989年投產(chǎn)。三期工程建設(shè)2臺600MW機(jī)組,分別于1997年1月和11月投產(chǎn)。四期工程建設(shè)2臺1000MW超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,分別于2006年12月和2007年7月投產(chǎn)。

      兩臺超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組三大主機(jī)由中國東方電氣集團(tuán)公司的三大主機(jī)制造公司東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司、東方汽輪機(jī)有限公司和東方電機(jī)有限公司引進(jìn)日立技術(shù)國內(nèi)生產(chǎn)。電動給水泵、汽泵由日立公司制造,小汽輪機(jī)、高壓旁路裝置由德國西門子公司制造,勵磁系統(tǒng)由瑞士ABB公司制造。機(jī)組投運(yùn)后,針對實際運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題,并圍繞節(jié)能挖潛進(jìn)行了部分設(shè)備技術(shù)改造,并從運(yùn)行方式方面進(jìn)行優(yōu)化,提高機(jī)組的整體經(jīng)濟(jì)效益。

      二 進(jìn)行的主要節(jié)能技改項目介紹

      2.1加裝凝汽器真空提高系統(tǒng)

      凝汽器真空提高系統(tǒng)屬于熱力發(fā)電廠節(jié)能技術(shù)領(lǐng)域,針對熱力發(fā)電廠水環(huán)式真空泵抽氣系統(tǒng)而設(shè)計的節(jié)能裝置。它是通過外加智能制冷冷源系統(tǒng),給真空泵提供遠(yuǎn)低于環(huán)境溫度的工作水,大幅提高真空泵抽氣能力,進(jìn)而降低凝汽器不凝氣體分壓力這種方式來提高凝汽器換熱效果,從而降低凝汽器水蒸汽凝結(jié)壓力,也就是降低汽輪機(jī)背壓,獲得節(jié)能效果。

      2.2凝汽器真空提高系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新成果包括:

      2.2.1通過降低真空泵工作水溫度的方式來提高凝汽器真空,獲得節(jié)能效果。

      不凝氣體(主要是空氣)是凝汽器主要傳熱熱阻。減小凝汽器不凝氣體分壓力,是提高凝汽器真空的有效措施之一。減小不凝氣體分壓力目前來講只有兩種措施,一是提高汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)的嚴(yán)密性,減少不凝氣體泄露;再是提高抽氣系統(tǒng)真空泵的工作能力,及時將凝汽器內(nèi)不凝氣體抽除。

      從水環(huán)式真空泵工作原理及性能可知,其抽氣能力,和抽氣壓力所對應(yīng)的飽和溫度與工作水溫度之間的差值,也就是工作水的溫度有很大關(guān)系,工作水溫度越低,抽氣能力越大。凝汽器真空提高系統(tǒng),通過供給真空泵7~15℃的工作水,使得真空泵抽氣壓力所對應(yīng)的飽和溫度與工作水之間的溫差大大增加,極大地提升了真空泵工作能力和工作環(huán)境。

      2.2.2建立冷端系統(tǒng)的統(tǒng)一冷源及協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)

      對于600MW及以上機(jī)組,抽氣系統(tǒng)通常有多臺水環(huán)式真空泵運(yùn)轉(zhuǎn),因此存在真空泵啟、停切換過程。因各種因素,不同真空泵之間的負(fù)荷、所需工作水量也有所區(qū)別。凝汽器真空提高系統(tǒng),通過添加電控閥門,統(tǒng)一管理制冷機(jī)制出的冷水,做到根據(jù)真空泵實際運(yùn)轉(zhuǎn)情況,合理配比每臺真空泵需冷水量。

      2.2.3利用低品位熱水、廢蒸汽作為冷源制冷的動力源

      凝汽器真空提高系統(tǒng),可以根據(jù)熱力發(fā)電廠實際情況,來選擇電能驅(qū)動、低品位熱水驅(qū)動等多種能源利用方式。尤其是低品位熱水驅(qū)動方式,既提高凝汽器真空度,又降低了能源消耗,使節(jié)能效果獲得最大化。

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