第一篇:3GDMC三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器在富強選煤廠的應用
省國資委出資企業(yè)晉升中級職稱申報論文
3GDMC三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器在富強選煤廠的應用
鄂玉坤、孫洪才(七煤集團公司富強選煤廠)
摘要:介紹了3GDMC1100/780無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的結構組成、分選原理和特點,并闡述了它在富強選煤廠工藝流程中具體應用而體現(xiàn)的工藝特點與經(jīng)濟效益。
關鍵詞3GDMC1100/780型旋流器分選原理工藝流程經(jīng)濟效益
七臺河礦業(yè)精煤集團公司富強選煤廠(以下簡稱富選廠)是80年代投產(chǎn)的設計年處理量30萬噸的選煤廠,在建廠初期僅進行篩選生產(chǎn),經(jīng)過幾年的工藝改造,1991年下半年實現(xiàn)了跳汰——浮選聯(lián)合流程的洗煤工藝,隨著煤源越來越少,近幾年富選廠入洗的原煤都是極難選煤,原有的跳汰選煤方法就顯露出了它能力的局限性,回收率低。為此,為了更好的適應市場,提高綜合競爭力,2008年下半年,富選廠進行了重介改造工程,采用重介——浮選的新工藝流程,用3GDMC1100/780無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器為主選設備。經(jīng)過近半年的生產(chǎn)實踐證明3GD MC1100/780型旋流器能夠很好的實現(xiàn)原料煤的分選數(shù)量效率有了明顯的提高,達到90%。與該設備配套的工藝流程具有處理量大,分選精度高、操作方便、機工費用低等特點,取得了良好的經(jīng)濟效益。
1.3GD MC1100/780型旋流器的結構及分選原理
1.1結構組成3GDMC1100/780型旋流器由兩段組成,一段由分選室、給煤管、給介管、溢流管、底流管等組成;一段由分選室、入料管、溢流管、底流口等組成。旋流器主要技術參數(shù)見表1.表
11.2分選原理
重懸浮液以一定的工作壓力沿切線方向進入一段旋流器、原料煤從頂端沿軸向以自重方式進入一段旋流器,在離心力作用下物料按密度分層,重物料向旋流器壁移動,在外螺旋的軸向速度作用下,由底流口進入第二段旋流器,輕物料則移向中心空氣柱并隨著中心內(nèi)螺旋流排出,即為精煤,隨同進入第二段旋流器,物料的懸浮液由于在一段旋流器內(nèi)受離心力的作用而增濃,即密度增加,二段旋流器內(nèi)的分選過程基本與一段相同,只是分離密度高一些,能分出中煤和矸石。
1.3 3GDMC1100/780型旋流器的特點
1.3.1 能以單一低密度懸浮液一次分選出質(zhì)量合格的精煤、中煤和矸石三種產(chǎn)品。
1.3.2 分選精度高,當入選不分級,不脫泥≤110mm原煤時,一段可能偏差E1=0.020~0.030kg/L,二段可能偏差E1=0.035~0.050kg/L
1.3.3 3GDMC系列無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器入選原料煤采用與重介質(zhì)
懸浮液分開進入旋流器的方式,能提高分選精度,節(jié)省電耗,減少矸石泥化和次生煤泥量,并有利于工藝設備的合理布局。
1.3.4采用外置式二段旋流器分選密度在線調(diào)節(jié)裝置,操作方便、靈活。
1.3.5本身無運動部件,其內(nèi)襯采用剛玉材料,主體壽命超過7000h,一般可在最佳工況條件下工作兩年。
2.工藝流程
2.1工藝流程路線
0~50mm原煤不分級一次給入旋流器,一段旋流器溢流經(jīng)振動翻轉(zhuǎn)弧形篩脫介、脫泥后到分級篩進一步脫介、脫水,+13mm物料為最終塊精煤產(chǎn)品;-13mm物料經(jīng)立式離心機脫水后為最終末精煤產(chǎn)品;一段旋流器底流進入二段旋流器再選,分選出中煤和矸石,中煤經(jīng)振動翻轉(zhuǎn)式弧形篩脫介、脫泥后,到分級篩進一步脫介、脫水,+13mm物料為最終末中煤彩票;矸石經(jīng)MDMS型振動篩脫介、脫水后為最終矸石產(chǎn)品。重懸浮液用泵以一定的壓力給入一段旋流器,精、中煤振動翻轉(zhuǎn)弧形篩下物料大部分進入原煤合格介質(zhì)桶,小部分經(jīng)分流箱與精煤脫介篩一段篩下水混合,進入煤泥合格介質(zhì)桶,再由泵打到煤泥旋流器,溢流進入精煤磁選機,底流進入中煤磁選機。精煤脫介篩二段篩下水進入原煤合格介質(zhì)桶、精煤脫介篩三段篩下水、中煤一段篩下水、矸石二段篩下水分別進入精、中、矸磁選機,磁選尾礦分別進入精、中、矸煤泥桶。旋流器二段分選密度可通過調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié),精煤分流箱用于調(diào)節(jié)重懸浮液中煤泥含量。產(chǎn)品質(zhì)量、懸浮液密度、磁性物含量、介質(zhì)桶和煤泥桶液位測控及設備啟停、分流量控制等均采用計算機自動控制。
2.2 工藝特點
2.2.1工藝流程簡單。
流程結合3GDMC系列無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的特點,原煤一次性給入旋流器即可分選出合格的精煤、中煤、矸石三種產(chǎn)品,分選效率達93%以上,適用于易選到極難選原煤。與原來的跳汰——浮選工藝相比較,具有生產(chǎn)成本低、經(jīng)濟效益高等優(yōu)點
2.2.2脫介系統(tǒng)簡單
此工藝是將單一低密度重懸浮液以一定壓力給入一段旋流器,二段旋流器分選密度主要通過一段旋流器的濃縮、分級作用自然調(diào)節(jié),并輔助使用二段密度調(diào)節(jié)器;采用大面積弧形篩最大限度地提高弧形篩的脫介量;精煤振動篩用三道噴水;中、矸振動篩各用兩道噴水,更大程度地提高了脫介系統(tǒng)效率,且便于操作。盡管使用直接磁選,該工藝流程仍能夠?qū)嵜航楹闹笜丝刂圃?.0kg以下。
2.2.3易于實現(xiàn)煤泥重介分選
借助于一段旋流器的濃縮、分級作用,其中較細的加重質(zhì)隨同精煤一起由一段旋流器的溢流口排出,因此精煤弧形篩下懸浮液主要成分是經(jīng)粗選的精煤泥的細粒度加重質(zhì),即分選過程中自然形成由粗精煤泥和極細磁鐵礦組成的混合懸浮液,該懸浮液泵入小直徑煤泥重介旋流器中,對粗精煤泥單獨精選,不但保證了選后精煤泥質(zhì)量,而且不必使用專門加工的極細粒度磁鐵礦粉,這是一種簡單有效的煤泥重介分選新工藝。
3.結束語
富強選煤廠重介工藝改造完成后,采用的3GDMC1100/780型無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器有效地提高了對極難選煤的分選效率,增加了精煤的回收率,創(chuàng)造了更大的經(jīng)濟效益,提高了富強選煤廠的市場競爭力。