第一篇:關(guān)于解決聚合釜產(chǎn)生顆粒料攻關(guān)總結(jié)2009-09-24
關(guān)于預(yù)防聚合釜產(chǎn)生粗顆粒料
工藝專業(yè)活動情況
一、聚合助劑及配制方面所做工作
1.9月8日給配制崗位操作工召開會議,強調(diào)配制工作的關(guān)鍵和重要性以及配方管理。
2.9月9日對配制崗位職責和要求重新修訂,下發(fā)了28條崗位職責和要求。在此希望公
司能夠安排質(zhì)檢部門和供應(yīng)部門做好入廠的檢驗和管理工作。
3.車間再次安排工藝技術(shù)員和工段長不定期抽查配制崗位工作。
4.9月10日開始對活動方案中的助劑配制提出的各方面進行落實:
4.1助劑入廠查重量、查品名、查包裝、妥善管理告知供應(yīng)庫管;
4.2告知入廠檢驗化驗由質(zhì)檢部門進行,但多數(shù)指標無法檢測;
4.3各種助劑配制過程中有少許在操作范圍內(nèi)的灑落或濺出,但配制后的濃度在指標范
圍內(nèi)(分散劑A+C理論配制濃度為0.476%,實際值為0.45—0.47%)。抽檢分散劑AC的重量:20.08、20.15、19.92kg,傳真告知供應(yīng)部門(供應(yīng)商)要求凈重量為:20kg;分散劑A+C配制的文丘里已采購到貨待10月份檢修時安裝,在觀察是否可以減少操作誤差;要求儀表對流量計FIQ-T901/12進行校驗減少計量誤差。
4.4配制完成的分散劑A、C溶液每次配制的T103液位基本一致,在88---89%。
由于流量計FIQ-T901/12計量有偏差、操作誤差、包裝重量偏差、配制分散劑A、C溶液
時會起泡沫,造成配制后的濃度、液位有波動,與理論值有偏差。
4.5每次加入聚合釜中的分散劑A+C、B溶液量,在配方?jīng)]有調(diào)整的前提下,T103、T106
液位下降的量是一致的。A、C釜下降5.2—5.3%,B釜下降5.4—5.5%。
4.6分散劑A、C/B按配方量加入釜中時,分散劑A、C是正偏差分散劑B有正偏差也有
負偏差,偏差在誤差范圍內(nèi),自開車以來一直如此。
4.7分散劑A、C/B是沒加丟(加入到別的釜中或漏掉)。
4.8分散劑A、C/B配制后放置時間一般為1---3天時間不算太長;
4.9分散劑A、C/B配制后存放環(huán)境為常溫保存,分散劑A、C的循環(huán)冷卻水循環(huán)正常。
有待咨詢供應(yīng)商溶液的配制方法和貯存條件。
4.10分散劑A、C/B配制時攪拌是開啟,只要槽中有料攪拌一直運轉(zhuǎn),攪拌工作正常,配置的分散劑均一透明,溶液中有極少的黑色、淡黃色未溶物。有待討論、咨詢供應(yīng)商。
4.11配制用的脫鹽水是合格的,化驗員分析 PH值,車間有在線PH檢測儀(顯示不準
確,儀表配合處理)、筆式PH計和PH試紙檢測合格。建議對脫鹽水抽檢分析金屬離子、陰陽離子,因為金屬離子、陰陽離子會對分散劑其破壞作用。
4.12引發(fā)劑配制是按配方量進行,活性氧含量、固含量與理論值偏差在誤差范圍。
4.13引發(fā)劑是按配方量加入釜中,對照加料槽液位下降基本一直在5.3---5.4%,但引發(fā)
劑加入量為正偏差,聯(lián)系儀表處理盡量準確或負偏差,儀表無法處理。
4.14引發(fā)劑貯存溫度是達標在-12~-10℃;0℃冷卻水循環(huán)正常,但溫度偏高2--5℃,致使T112、T102溫度達標但有時偏高。
二、工藝指標查定情況
1.單體各項質(zhì)量指標是否正常:化驗分析指標合格。
2.脫鹽水PH值、重金屬含量、氯離子含量、電導率是否在指標范圍內(nèi):需要化驗,請
分公司給予安排。
3.聚合釜的中部溫度、底部溫度、釜壓是否能夠?qū)?yīng),是否存在偏差,偏差是否在范圍內(nèi):B釜上、下溫差偏大,上部溫度比下部溫度低1—3℃,上部測溫管可能被塑化物包裹,10月份檢修時開蓋清理塑化物。
4.入釜脫鹽水溫度在指標范圍內(nèi),聚合釜入料完成后,釜溫在指標范圍內(nèi)52—54℃。
5.T902、T903、E903是否存在蒸汽冷凝水漏入的問題(蒸汽冷凝液含有鐵離子等):需要檢測儲槽進出口脫鹽水中含鐵離子的情況進行對比。
6.循環(huán)水溫度偏高,壓力、流量偏低,隨季節(jié)有變化。
7.在反應(yīng)過程中,特別是200分鐘前不存在超溫超壓,但在220—240min后會出現(xiàn)超溫超壓,采取補加注入水、緊急冷卻、加入部分終止劑、由16#閥控制回收降溫降壓。
8.攪拌轉(zhuǎn)數(shù)正常,攪拌功率在反應(yīng)過程中正常,B釜攪拌轉(zhuǎn)數(shù)比A、C釜高1.5轉(zhuǎn)/分。
三、工藝操作情況查定
1.聚合釜入料前新鮮單體槽和回收單體槽每釜排放水一次。新鮮單體槽最先裝滿的先進聚合釜,依此類推循環(huán)加料。
2.新鮮單體和回收單體按配方量加入,是負偏差。
3.脫鹽水按配方量加入釜中,多數(shù)是正偏差也有負偏差,沒有在加入別的地方情況,可根據(jù)各槽罐的液位判斷,檢查閥門開關(guān)處于正確狀態(tài)。
4.引發(fā)劑按配方量加入,不存在重復(fù)加入的情況,可根據(jù)時間差和液位差判斷。
5.在聚合釜出料前對引發(fā)劑管線進行2M3水沖洗,聚合釜入料加完引發(fā)劑后對管線用0.6M3的水進行了沖洗。
6.在聚合釜涂壁后對冷凝液進行排放至流量為0,并延長30min。
7.分散劑B與引發(fā)劑用同一管道中加入,為防止反應(yīng)的產(chǎn)物進入聚合釜對分散體系造成破壞,在加入前后用脫鹽水對管線進行了沖洗。在去3臺聚合釜的三通處加裝三臺切斷閥更好(待討論、商定)。
8.分散劑A、C加完后通過04#閥進行了沖洗,保證配方量的助劑全部加入聚合釜中。
9.入釜水溫控制在范圍內(nèi),不會造成分散劑在釜內(nèi)變質(zhì)失效,因為PVA具有冷脹熱溶性質(zhì),配制時先用30℃以下的水進行冷脹,然后慢慢加熱至70—75℃維持1小時充分溶解,然后冷至30℃左右。
10.分散劑加入聚合釜中要很好的分散于體系,否則會使PVC“魚眼”數(shù)增加,也會使PVC顆粒變粗。鑒于現(xiàn)在裝臵條件,加入分散劑后攪拌5min,再加引發(fā)劑(需要人為干擾程序手動控進行,但擔心程序會出現(xiàn)故障)。
四、工藝管線及閥門查定
1.經(jīng)檢查聚合釜A、B、C釜頂?shù)?5、03、04、07等閥沒有內(nèi)漏;
2.緊急終止劑是否漏入聚合釜:于9月8日對緊急終止劑查漏是完好的。
3.循環(huán)水管線、閥門是否存在堵塞或通徑變小的問題:循環(huán)水壓力、流量時間上比較變化不大,可見管道沒有堵塞或通徑變小的問題。
4.聚合釜釜頂冷凝器頂部是存在不凝性氣體,影響傳熱,為此反應(yīng)開始后分三次進行排放不凝氣體。
5.9月11日檢查聚合釜C釜頂冷凝器有部分列管堵塞。
6.聚合熱水入料改造是否有工藝管線、閥門安裝不合理的地方:分散劑B與引發(fā)劑用同一管道中加入,為防止反應(yīng)的產(chǎn)物進入聚合釜對分散體系造成破壞,隨在加入前后用脫鹽水對管線進行了沖洗。但在去3臺聚合釜的三通處未加裝三臺切斷閥各自控制。
五、部分實驗(定性分析)
1.在燒杯中加入一定量的引發(fā)劑和分散劑B,攪拌混合,常溫下放置24小時,觀察發(fā)現(xiàn)①溶液粘度下降;②測定PH為6;③溶液變稀。
2.在燒杯中加入一定量的引發(fā)劑和終止劑,攪拌混合,常溫下放置24小時,觀察發(fā)現(xiàn):溶液上表面顏色由乳白色變?yōu)榈S色。
3.在燒杯中加入一定量的引發(fā)劑和分散劑B,攪拌混合,常溫下放置24小時后,再加入分散劑A+C溶液,常溫下放置24小時后觀察,變化不明顯。
4.在燒杯中加入一定量的引發(fā)劑和終止劑,攪拌混合,常溫下放置24小時再加入分散劑A+C溶液,常溫下放置24小時后觀察,變化不明顯。
5.在燒杯中加入分散劑A+C溶液和機械油,攪拌混合,常溫下放置24小時后觀察:①溶液分層,且混濁;②溶液中有白色結(jié)晶小顆粒。
6.在燒杯中加入分散劑A+C溶液和蒸汽冷凝液,攪拌混合,常溫下放置24小時后觀察:無明顯變化。
7.在燒杯中加入分散劑A+C溶液和涂壁蒸汽冷凝液(含有涂壁劑),在滴加幾滴燒堿,攪拌混合,常溫下放置24小時后觀察:①PH值由13降到6;②溶液粘度下降很厲害;③溶液有醋酸味。
8.分散劑A+C溶液中有少許黃色、黑色小顆粒不溶物。
六、咨詢同行專家
1.北二化程洪斌:①引發(fā)劑自由基與甲醇(分散劑B中含有一定量的甲醇)反應(yīng),生成甲醛和加酸,對聚合體系有影響;②攪拌體系機械油物漏入聚合體系,根據(jù)相似相溶原理,會對分散體系有破壞作用;③金屬離子對聚合體系有影響,會使PVC熱穩(wěn)定性、介電性能降低,且延長聚合反應(yīng)時間;④引發(fā)劑對分散劑有固化作用;⑤聚合釜頂冷凝器盡可能晚些投用,冷凝器投用后聚合釜內(nèi)處于沸騰狀態(tài),產(chǎn)生大量泡沫夾帶一定量的分散劑,降低了水相中的分散劑濃度,VCM轉(zhuǎn)化率在10~30%較易出粗料。
2.北二化程洪斌、原105M3聚合釜PVC生產(chǎn)主任、科研所金永利:105M3聚合釜PVC生產(chǎn)中調(diào)整分散劑種類和用量時發(fā)現(xiàn),主分散劑A用量要保持在700~800ppm,即干基量在28.5~29kg,分散體系才較為穩(wěn)定。
3.錦化郭洪生:①開車保運階段,B釜運行狀態(tài)相對AC釜攪拌效果偏低;② 105M3聚合釜向108M3過渡時,只是釜體增高20mm,而攪拌、冷凝器并沒有相應(yīng)放大;③聚合釜體積越
3大,攪拌體系偏弱,分散劑用量相對70M聚合釜用量要大。
4.錦化安永新:①進料過程中分散劑加完后,攪拌3~5min,然后再加入引發(fā)劑;②引發(fā)劑管線一定要沖洗干凈;③脫鹽水的質(zhì)量,尤其是PH值,錦化曾經(jīng)因為脫鹽水PH值出現(xiàn)過粗料;④涂壁劑冷凝液一定要排干凈,蒸汽冷凝液中可能含有金屬離子,會對分散劑有破壞作用。
5.邵平:引發(fā)劑和分散劑B加料管線較長,且使用同一管線,三臺釜的分叉三通處沒有控制閥,管線中存在死角殘留助劑,應(yīng)用大量水沖洗干凈,最好加裝兩位儀表閥控制。
6.吉蘭泰于星:①聚合釜反應(yīng)過程中的排氮時間向后延遲,使反應(yīng)過程中產(chǎn)生的不凝氣體也排放掉;②加料過程中冷攪幾分鐘后再加引發(fā)劑;③108M3聚合釜體系較為敏感,處于邊緣狀態(tài)。
七、小結(jié)
1.加強原料助劑入廠的管理控制:重量、包裝情況、出廠檢驗報告等,需要供應(yīng)和質(zhì)檢部門同時配合。
2.加強助劑配制崗位工作管理,減少配制偏差。
3.加強工藝操作控制,引發(fā)劑管線加完料用0.6M3沖洗,出料時再用2 M3沖洗,保證引發(fā)劑管線無殘留引發(fā)劑和分散劑B.4.停車檢修后再次開車時,用少量助劑把管線沖洗掉可能變質(zhì)的助劑,然后用大量水將管線再沖洗干凈,保證管線干凈并充滿介質(zhì)。
5.加強工藝操作控制、監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常及時處理、匯報,以減少損失。
6.涂壁劑冷凝液排放干凈,用P303機泵排放至流量為0后再延長30min。
7.保證分散劑的使用量。
8.B釜的攪拌轉(zhuǎn)數(shù)提高1.5轉(zhuǎn)。
八、下一步打算
1.助劑配制崗位現(xiàn)為兩個人員,在增加一個,減輕勞動強度,加強責任心,設(shè)一的小組長負責監(jiān)控配制。
2.利用停車機會安排儀表對聚合各監(jiān)測儀表:流量計、液位、溫度、壓力等好好進行校
驗,保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性。
3.要求助劑廠家對其供應(yīng)的產(chǎn)品物化性能、特點、成分、儲存條件、配制方法、分解產(chǎn)物等等給予說明告知我們,以便使用時注意。
4.分散劑A+C配制的文丘里已采購到貨待10月份檢修時安裝,在觀察是否可以減少操作誤差。
5.對脫鹽水進行檢測氯離子、硬度、陰陽離子、電導率等指標,若超標及時告知聚合車間和生產(chǎn)技術(shù)科。
6.引發(fā)劑管線安裝三臺自控閥。
7.冷凝器的投用排氮及不凝性氣體向后延長。
8.借鑒70M3聚合釜DCS控制在程序控制中加入分散劑加完后攪拌幾分鐘再加入引發(fā)劑。
9.檢修B釜攪拌。
九、防止后續(xù)單元(壓縮回收系統(tǒng)、汽提)夾帶大量粗顆粒PVC
1.聚合卸料時V301中應(yīng)為空槽,防止液位過高夾帶PVC物料。
2.聚合卸料開始時DCS提前通知巡檢工取樣觀察顆粒形態(tài),以防從V301向V302倒料時出現(xiàn)管線、泵機、過濾器等嚴重堵塞。
3.聚合卸料開始時DCS提前通知巡檢工取樣觀察顆粒形態(tài),如果確認確實為粗顆粒物料,就及時通知DCS、班長,分批次卸料、分批次排放至廢料沉降池,使V301的液位處于在20%左右,用大量沖洗水從C302洗滌,停止用高壓回收壓縮機回收殘留VCM,待物料卸完、沖洗干凈后,再回收。
4.對高壓回收壓縮機及其過濾器要多次水洗、氣吹。
5.對回收管線用水沖洗、氮氣吹掃排放。
6.卸料時要向V301中打稍多與配方量的消泡劑。
工藝專業(yè)組:王樹成劉濤
2009年9月24日