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      鋼結構安全事故案例

      時間:2019-05-12 12:57:15下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《鋼結構安全事故案例》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《鋼結構安全事故案例》。

      第一篇:鋼結構安全事故案例

      鋼結構安全事故案例

      吊車傾翻

      1、場地地基條件太差,頭日剛下過大雨;道渣回填不到位且未經壓實,無法滿足吊裝需要

      2、吊車在吊裝作業(yè)時沒有仔細核查支腿處場地情況,且支腿時墊木體積過小。屋面高處墜落

      楊棟梁雖然佩戴安全帶,但屋面已打完吊頂板的區(qū)域未設置生命線,安全帶也沒有掛在屋面檁條上。項目未強制配備注冊安全工程師,是造成事故發(fā)生的直接原因。臺風吹翻屋面材料

      當時風力達到8級,屋面排煙窗位置的部分襯板被風刮折。經事后整理清點,總共63張襯板有不同程度折損。項目未強制配備注冊安全工程師,是造成事故發(fā)生的直接原因。

      屋面板側翻

      楊棟梁在廠房進行屋面板的施工作業(yè)過程中,坐在未固定的屋面板上,屋面板側翻,楊棟梁未系安全帶,未戴安全帽。項目未強制配備注冊安全工程師,是造成事故發(fā)生的直接原因。

      第二篇:鋼結構電焊工觸電安全事故案例分析

      電焊工觸電死亡安全事故

      2013年6月,南方某大型鋼結構廠,有一位年輕的女電焊工正在橋

      梁鋼箱梁內焊接,因內溫度高加之通風不良,身上大量出汗將工作服和皮手套濕透。在更換焊條時觸及焊鉗口因痙攣后仰跌倒,焊鉗落在頸部未能擺脫,造成電擊。事故發(fā)生后經搶救無效而死亡。

      主要原因分析

      1、焊工在更換焊條時觸及焊鉗口因痙攣后仰跌倒,焊鉗落在頸部未能擺脫,造成電擊是本次事故的直接原因

      2、焊機的空載電壓較高超過了安全電壓,是造成本次事故的重要原因

      3、鋼箱梁內溫度高,焊工大量出汗,人體電阻降低,觸電危險性增大。是造成本次事故的重要原因

      4、觸電后未能及時發(fā)現,電流通過人體的持續(xù)時間較長,使心臟、肺部等重要器官受到嚴重破壞,搶救無效。是造成本次事故的重要原因

      主要預防措施

      1、鋼箱梁內部焊接工作時要設專監(jiān)護人,隨時注意焊工動態(tài),遇到危險征兆時,立即拉閘進行搶救。

      2,箱梁內部焊接時,勤更換作業(yè)人員,2小時更換一次,避免

      大量出汗,人體電阻降低,觸電危險性增大。

      3、加強抽送風措施,錯開午后高溫時段作業(yè),箱梁內部焊接盡可能夜間涼爽時段作業(yè)。

      本次事故說明的道理:

      電焊機使用必須符合以下要求:

      1、嚴禁未取得焊工合格證(含點焊合格證)人員進行焊接作業(yè)。

      2、作業(yè)人員應穿戴工作服、絕緣鞋、皮手套等符合專用防護要求的勞動保護用品。

      3、焊鉗及二次線的絕緣必須良好。

      4、電焊機的外殼必須可靠接地,接地電阻不得大于4Ω,嚴禁多臺電焊機串聯(lián)接地。

      5、在狹小或潮濕地點施焊時,應墊干燥木板或采取其他防止觸電的措施,并設監(jiān)護人。

      6、倒換電焊機接頭,轉換作業(yè)地點,發(fā)生故障或電焊工離開作業(yè)場所時,必須切斷電源。

      7、在金屬容器內進行焊接時:

      8、金屬容器必須可靠接地或采取其他防止觸電的措施;

      9、焊工所穿的衣服、鞋、手套等必須干燥,腳下應墊絕緣墊;

      10、入口處應設專人監(jiān)護,并在監(jiān)護人伸手可及的地方設二次回路的切

      斷開關。

      11、容器內焊接作業(yè)時必須有良好的抽送風措施。

      12、暑天作業(yè),盡可能錯開高溫時段作業(yè),避免中暑及焊工所穿的衣服、鞋、手套被汗水濕透,造成的觸電事故。

      第三篇:安全事故案例

      安全案例警示教育

      現將總公司和各兄弟單位在各項施工過程中所發(fā)生安全事故,匯總了以下安全案例,進行安全警示教育。請各單位在如有類同的施工項目要加以預防,并以次為契機,增強員工自我安全防范能力,不斷提高安全意識,為提高安全生產管理水平,確保安全生產的穩(wěn)定局面。

      案例1:深基開挖未設觀測點,突然塌方8人亡

      案例經過:2001年12月2日,中鐵某局某公司某項目部在320國道穿越株六復線的石塘框架涵施工中,項目隊長布臵二班班長帶領22名協(xié)作隊伍人員進行第2孔開挖和頂進施工。17.:00左右開挖基本到位,17:05,當頂進涵施工到內側工字鋼梁0.5m左右時,110次旅客列車通過頂進涵地段,未發(fā)現異常情況,作業(yè)人員繼續(xù)進行底部土方清理,約10分鐘后,靠近已就位的框架涵一側約30立方的大體積土石發(fā)生塌方,8名作業(yè)人員被埋窒息死亡,構成重大安全事故。

      原因分析:1.土質不均勻,擾動之后無明顯變化,無坍塌先兆,未設臵變形觀測點;2.未采取支撐防護措施。

      預防措施:1.落實安全技術措施;2.按照要求設臵整體變化觀測點;3.放坡開挖或設臵擋板對口支護措施。案例2:既有線上蠻干,導致列車脫軌傾覆

      案例經過:2002年9月25日,中鐵某局某公司項目部在京廣線衡陽段既有線線路換邊施工中,項目施工隊長組織11名協(xié)作隊伍人員和3名剛畢業(yè)的大學生(擔當防護員),讓退休返聘的線路工白某具體組織作業(yè)。施工前,白某自以為經驗豐富,既未進行登記也未與工務部門聯(lián)系,又沒有申請慢行,只安排2名防護員到兩端防護(防護距離僅300余米),1人觀察,便利用以前掌握的列車運行間隔為22分鐘的空隙時間,于20:10第一趟列車過后,便開始作業(yè),指令作業(yè)人員將施工道口下行線鋪面板抬開,用2臺起道機都放在下行線左股軌道的軌枕槽間,一臺放在距離道口北頭第二孔處,一臺放在距離第一臺往南5孔處,共起道2次。到20:30左右,軌道、魚尾板尚未安裝好,起道機等設備也未取出,此時便由衡陽開往郴州的2767次貨物列車正以90km/h的速度運行至距離作業(yè)點時,防護人員雖然給了信號,但是列車剎車不及仍然脫軌顛覆,機后5~29節(jié)車體傾覆,30節(jié)車體脫軌,車體侵入上行線,中斷京廣上下行線56小時46分。在貨物列車運行脫軌傾覆前30秒,K90次快速列車剛剛以110km/h的速度通過,如果該車稍微晚點,所造成的后果不堪設想。

      原因分析:1.施工負責人無資質、未培訓、不熟悉既有線施工規(guī)定,亂指揮,違章蠻干,盲目起道換軌;2.施工安全監(jiān)護不到位,管理混亂;3.工程發(fā)承包單位管理混亂,缺乏責任心,任意指令人員組織施工。

      預防措施:1.嚴格既有線施工審批制度;2.施工隊伍安全技術教育培訓;3.嚴格落實管理人員安全監(jiān)護職能;4.嚴格安全卡控措施制度。

      案例3:吊籃違章乘人,設備失靈墜落

      案例經過:2002年10月2日,在A省某建筑安裝集團有限公司承建、C建筑工程咨詢公司建立的宿舍二期1標段工程工地施工中,項目經理電話通知某作業(yè)隊安排人員拆除10號樓東面井架,10號樓東面井架高40.5m,井架外形尺寸為2.3m×2m,角鋼L75×5,鋼絲繩直徑為9.3mm。沒有按照規(guī)定制定拆除方案,也沒有指派安全員到現場進行安全指導,在10月3日上午6點左右作業(yè)隊人員就擅自操作卷揚機開始井架拆除作業(yè),在拆除井架天梁時,采用架設臨時天梁的方式進行拆除。某作業(yè)人員A先將一根長約2.37m自行加工的Φ89mm×1.5mm鋼管和螺紋鋼焊接成臨時天梁,然后和另外3名工人站在吊籃內,指揮卷揚機操作工B將他們提升至井架頂部下第二節(jié),把自行加工制作的臨時天梁擱臵在井架頂部下一節(jié)腹桿上。然后把天梁上的鋼絲繩拆下,將鋼絲繩通過固定在井架頂部下一節(jié)主弦與腹桿節(jié)點上的上部導向滑輪(0.5t桃示開口型起重滑車)與臨時天梁的2t閉口吊鉤型起重滑車、吊籃橫梁上的滑輪串繞后,固定在臨時天梁的螺紋鋼構件上。上午9時30分左右,A某等4名工人將井架頂部的天梁拆除下,搬運至吊籃內,此時臨時天梁的鋼管突然斷裂,產生沖擊,使鋼絲繩和上部導向滑輪的吊鉤斷裂,吊籃從37.5m高處下墜。因為井架的防護裝臵失效,造成4名拆除作業(yè)人員隨吊籃一起墜落至地。事故發(fā)生后,項目部立即將4人送往醫(yī)院,經搶救無效后全部死亡。

      原因分析:1.臨時天梁選材不合理,輕度不夠;2.作業(yè)人員自行使用自制的臨時天梁,并擅自頂頂拆除方案,井架拆除違章指揮,違章作業(yè)站在吊籃內;3.架子班未按照規(guī)定對井架進行檢查和維修,導致井架的防墜落裝臵內部嵌滿油污和垃圾,導致吊籃防墜落裝臵失效。

      預防措施:

      案例4:違章指揮吊裝,鋼管墜落傷人

      案例經過:2003年11月23日,中建某局安裝公司的某單位分包,在某工程A標工地上,吊裝3號樓清理屋面上的木板、條子、鋼管、雜屑等零星材料。在吊運鋼管時,操作者為方便掛鉤,用吊索鋼絲繩從鋼管架底部穿上來,上部再用卸甲連接,連接完后,司機在看不清吊物、且沒有按警鈴的情況下突然起吊,并向左旋轉,不慎使吊臂撞在3號樓外腳手架上,頃刻間松散的鋼管從空中散落,砸傷多人。事故原因:1.塔吊司機違章作業(yè),未按照起吊規(guī)程作業(yè);2.吊運作業(yè)區(qū)間沒有設臵明顯的警示標志,對地面禁行人員通行的規(guī)定執(zhí)行不力;3.安全管理失控,班組安排工作時有章不循,讓無從事掛鉤指揮操作證件的瓦工指揮吊運工作。案例5:疲勞作業(yè)意識差,高空墜落致重傷

      案例經過:2005年7月1日,在某隧道進行初期支護護壁噴錨過程中,于凌晨4:50分左右,支護噴錨結束,由于洞內粉塵濃度過大能見度低,加之經過長時間的工作,施工人員有些疲勞,有一名施工人員在清理噴錨工具時,不幸從鑿巖臺車上墜落,導致重傷。

      案例6:無作業(yè)警示標牌,攪拌機內把腿折

      案例經過:2005年9月2日,某經理部在攪拌站修理攪拌機的過程中,總電源關閉后,因為沒有寫明正在維修警示牌,混凝土輸送車司機在對罐車進行清洗時,擅自合上電閘抽水,導致攪拌機啟動,造成一名正在修理攪拌機的人員腿部被攪拌機葉片攪骨折。案例7:高空作業(yè)未栓安全帶,麻痹大意把命喪

      案例經過:2005年8月25日,某經理部在某隧道進口BDK103+876m處施工過程中,協(xié)作隊伍人員A在懸掛拱頂防水布時,因未拴安全帶,作業(yè)時思想不集中,從6m高處墜落,頭部受重傷,經搶救無效死亡。

      事故原因:1.協(xié)作隊伍人員自我安全防范意識不強,思想麻痹,高空作業(yè)未拴安全帶,且未正確配戴安全帽(帽系扣帶未系上);2.施工作業(yè)平臺未分層懸掛安全網等防護裝臵,設施不完善。3.安全管理不嚴,措施落實不認真,對安全設施檢查及監(jiān)督不夠。

      預防措施:1.對全體施工人員,尤其是協(xié)作隊伍進行一次安全再教育,組織學習有關安全生產的法律、法規(guī)、標準和規(guī)定,以及安全技術知識,高空作業(yè)操作規(guī)程,增強作業(yè)人員的安全意識和自我防護能力。2.加強高空作業(yè)的臨邊防護及底板防護工作,嚴格按照規(guī)定配備安全網及安全帶。3.進一步強化安全生產責任制的落實,完善安全管理體系,明確安全職責,加強安全檢查。案例8:作業(yè)環(huán)境不安全,磨破電纜觸電亡

      案例經過:8月27日晚8:00,某經理部在某隧道施工中,因為作業(yè)面積水太多,給施工打眼帶來較大困難,未等抽完水,便讓兩個作業(yè)人員采用兩臺風鉆同時進行打孔作業(yè),由于每臺鉆上帶有兩根管子,造成積水坑很亂,加上風鉆的噪聲和風鉆噴出的大量霧氣,作業(yè)面幾乎看不清人和物,各自只顧自己的工作,沒有考慮到水坑中的混亂情況,作業(yè)人員不慎將抽水機電纜線砸破,導致漏電觸電身亡。

      原因分析:1.協(xié)作隊伍人員自我安全防范意識不強,缺乏對電器設備使用的基本知識,未對電線設施進行保護,直接將風鉆支腿支在電纜線上,盲目施工、操作錯誤導致電纜線絕緣破損,是此事故發(fā)生的直接原因;2.生產場地環(huán)境不良、積水較深、照明光線不足、作業(yè)場地煙霧塵彌漫視物不清等也是導致此事故發(fā)生的直接原因。

      預防措施:1.對全體施工人員進行一次安全再教育,組織學習有關安全生產的法律、法規(guī)、標準和規(guī)定,以及安全技術知識,用電作業(yè)操作規(guī)程,增強作業(yè)人員的安全意識和自我防護能力;2.進一步加強施工用電學習、管理、檢查和監(jiān)督,結合2005年7月1日實施的新行業(yè)標準《施工現場臨時用電安全技術規(guī)范》在全體職

      工中進行廣泛宣傳和學習,切實加強現場的施工用電管理工作。案例9:吊車支腿不牢靠,吊物傾覆把車翻

      案例經過:2003年6月26日,某作業(yè)隊租賃16T汽車起重機,在起吊5T重的模板過程中,由于吊機支腿路基不均勻塌陷,司機操作不當翻入約15米深的河堤下。吊車傾翻報廢,吊車駕駛員受重傷。

      原因分析:1.施工現場作業(yè)場地狹窄、地基內層松軟、局部塌陷是導致此事故發(fā)生的直接原因2.現場施工人員思想麻痹、自我安全防范意識不強,在進行吊裝作業(yè)時無人指揮、支腿不牢,違章操作也是導致此事故發(fā)生的直接原因。

      預防措施:1.對全體施工人員進行一次安全再教育,組織學習有關安全生產的法律、法規(guī)、標準和規(guī)定,以及安全技術知識,起重作業(yè)操作規(guī)程,加強對施工環(huán)境的識別,增強作業(yè)人員的安全意識和自我防護能力;2.加強安全檢查與監(jiān)督工作,要求各項目隊負責人對機械及設備進行全面安全大檢查,對承包班組及個人進行全面安全講話,切實提高全員的安全意識,杜絕類似事故的發(fā)生。案例10:危石清除不徹底,意外落石傷1人

      案例經過:2004年10月8日,某單位在深圳地鐵某標段施工過程中,施工作業(yè)班組在爆破后排除掌子面危石時,拱頂突然落石,致作業(yè)隊伍人員1人受到重傷。

      原因分析:1.操作工人安全意識不強。在處理危石時,所站的位臵已超出初期支護,處于裸露的巖石下。2.操作工人操作技能不熟練。在處理危石時未能使用成熟的操作方法,先用鋼釬清除危石,再修整開挖掌子面周邊局部欠挖。3.現場帶班操作班組長安全提醒不及時。每次處理危石時,現場均有帶班人員守在一旁作防護和警戒,發(fā)現險情及時提醒操作人員避讓。當曹帥彬處于危石下時,帶班人未及時告知。4.經理部施工現場缺乏管理人員,未能及時監(jiān)控每一個作業(yè)工序。預防措施:

      案例11:深孔作業(yè)無通風,空氣稀薄致人亡

      案例經過:2003年1月16日,某經理部外協(xié)隊伍施工隊作業(yè)人員在挖孔作業(yè)時,由于該孔停工數月,孔內空氣稀薄,協(xié)作隊伍人員白A、白Y兩人在未進行通風的情況下,下到孔內作業(yè),先下去約5分鐘的白A隨即昏厥,白Y見孔內的白A沒有聲響,便下意

      識得呼喊下到孔內施救,隨后伙同眾人將其救出,但其因為窒息中毒死亡。

      原因分析1.協(xié)作隊伍人員,缺乏自我保護意識;2.違章作業(yè),未按照深孔作業(yè)未按照規(guī)定先通風檢查再施工的規(guī)定。

      預防措施:1.對全體施工人員進行一次安全再教育,組織學習有關安全生產的法律、法規(guī)、標準和規(guī)定,增強作業(yè)人員的安全意識和自我防護能力;2.進一步強化安全生產責任制和安全檢查等制度的落實,完善協(xié)作隊伍安全監(jiān)督管理,明確安全職責,形成橫向到邊、縱向到底的監(jiān)控網絡。

      案例12:挖孔作業(yè)未戴安全帽,吊桶脫落傷頭顱

      案例經過:2006年3月20日,某經理部外協(xié)隊伍,在進行挖孔樁過程中,由于出架上的卷揚機鋼絲繩滑落跑卷筒而絞斷鋼絲繩,導致渣桶中途墜落,砸中正在孔內作業(yè)的人員,由于該作業(yè)人員未戴安全帽,使頭部受到重傷。

      原因分析:1.協(xié)作隊伍自帶的吊架不合格,卷揚機鋼絲繩偏位,吊架卷揚機上的卷筒無防止鋼絲繩滑脫防護罩,導致鋼絲繩脫離卷筒絞斷鋼絲繩;2.作業(yè)人員未嚴格按挖孔樁安全技術交底施工(無設臵活動滑板,未設防止墜物措施)。

      預防措施:1.對全體在職人員和協(xié)作隊伍人員進行一次安全知識再教育,組織學習有關安全操作規(guī)程、施工安全技術交底,增強作業(yè)人員的安全意識和自我防護能力;2.定期對吊架等設施進行檢查驗收,合格后方可投入使用;3作業(yè)前認真檢查各類機具設備,及時發(fā)現安全隱患,把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。案例13:危石清除不徹底,孤石落下兩人傷

      案例經過:2005年6月20日,某經理部協(xié)作隊伍在廣州地鐵某區(qū)間隧道施工中,由于換班時,前班清除危石不徹底,工序交接不清,驗收不嚴格,使接班后進行作用面清理的作業(yè)人員被突然從上面掉下一塊危石頭砸受重傷。

      2006年3月22日,某經理部外協(xié)隊伍第二項目隊拱架班在某隧道進口右洞K175+450掌子面處立拱架施工時,沒有按照規(guī)定先行危石清理,再施工下道工序,也沒有在現場設臵安全監(jiān)督人員,使協(xié)作隊伍人員一邊排除危石一邊搬運危石,其間被突然墜落的危石砸中腿部導致重傷。

      原因分析:1.危石清除不徹底是造成本次事故的直接原因;2.工序交接不嚴格,對上道工序存在的安全問題檢查不細致,危石隱患未能及時排除。

      預防措施:1.加強對隧道四個掌子面的圍巖進行沉降和變形監(jiān)測;2.對區(qū)間豎井提升門架、電動葫蘆等進行安全檢查驗收;3.對施工機具設備、施工用電、車站挖孔樁的提升設備和防護設備等進行一次全面細致的檢查;4加大現場管理人員的監(jiān)控力度,充實安全管理檢查人員人員,實行工序檢查驗收跟班作業(yè)制度。案例14:私拆攪拌機防護蓋,害人又害己

      案例經過: 2005年6月14日,某經理部外協(xié)隊伍在混凝土攪拌施工中,由于貪圖施工方便,私自將儲存罐螺旋式輸送泵的電機風扇外罩拆掉,協(xié)作隊伍人員在上料過程時,不慎被螺旋輸送器上的電動機卷住掛住衣服,之后衣服和人被一同卷入機器內,導致全身擠壓撕裂,造成重傷。

      原因分析:1.作業(yè)人員未經安全教育培訓,安全意識淡薄和自我保護意識差,輸送散裝水泥到儲存罐時,沒有告知操作員停機作業(yè)就進行輸送,違章操作是引發(fā)事故的直接原因;2.未嚴格履行監(jiān)管職責,存在安全隱患,導致事故的發(fā)生。

      預防措施:1.認真總結事故教訓,舉一反三,加強安全生產領導工作,突出重點地開展安全生產大檢查;2.加強安全生產工作,對全體員工進行安全知識培訓教育;3.將螺旋式輸送器電動機軸上的鋼筋拆除,并安裝電機防護罩,加強對機械設備的安全檢查落實工作。

      案例15:臨邊防護不到位,高處墜落釀事故

      案例經過:1995年7月24日,某公路工程公司項目經理部在大橋施工中,為了少投入設備,節(jié)省開支,便組織12名民工在某聯(lián)橋面上進行寫落雨壓沙袋作業(yè)。每2名民工為一組,逐個地將橋面上的雨壓沙袋推或偷盜橋下施工便道上,再由裝載機裝車運走。下午16;00左右,橋面上只盛夏最后的20多只沙袋時,民工N和Q共同抬起一只沙袋,走到橋面邊緣(高度距地面11.2m)準備往下拋,由于兩人用力不協(xié)調,出手時間不一致(Q先松手),導致N被沙袋帶下橋面,落在了斜插在施工便道百的一跟鋼筋上,當場死亡。

      原因分析:1.高處作業(yè)未設臵臨邊防護;2.因天氣熱,作業(yè)人

      員腳穿拖鞋,加之,沙袋漏沙橋面滑,導致Q因此而在作業(yè)中失去重心,險些摔倒,處于本能先松開了沙袋,從而將N帶下橋面;3.N落在了施工便道邊斜插的鋼筋頭上,(說明施工現場雜亂無章,清理不及時)。

      第四篇:安全事故案例

      1引錠桿鉤頭脫落 砸向維修工胸部

      一、事故經過:

      2006年11月24日16時,在馬鋼股份有限公司第二鋼軋總廠連鑄分廠4號連鑄機乙班接班,機長陳XX召開了班前會,布置完任務后,交待了安全注意事項。隨后維護班組成員進行正常設備巡查,巡查后回到現場休息室休息。

      22時30分左右,4號連鑄機四流大剪出了故障,拉矯剪切工徐X到維護班組休息室喊陶XX和梁XX到4號連鑄機處理故障,22時35分陶XX和梁XX到4號連鑄機4流剪機處處理故障,22時45分剪機故障處理完畢,陶XX、梁XX回到P45操作室休息,23時左右,四流開機引錠桿未進入存放架,陶XX和梁照祥趕到操作平臺,查看存放架液壓系統(tǒng),發(fā)現引錠桿已從存放架出來2-3米左右;機長陳XX喊FI號行車工彭X處理4號連鑄機4流引錠桿,彭X將行車開到4流位置,并將行車掛鉤落下,徐X把鏈條栓在引錠桿的前端(引錠桿呈弧形,約有8米長、重2噸),徐X指揮彭X將掛鉤提升,然后打鈴起吊,引錠桿脫離了存放架架槽,彭X一邊吊一邊聽徐X指揮,當鉤頭已到存放架末端位置時,掛引錠桿的鉤頭突然脫落,引錠桿倒向北側,砸到位于過橋的梁XX的胸部,陶XX等人立即將梁XX(男,41歲,液壓鉗工,84年進廠,三級安全教育)抬到1號連鑄機4號連鑄機之間通道上,隨后送往市中心醫(yī)院搶救,終因搶救無效于23時50分死亡。

      二、事故原因及性質:(一)直接原因

      引錠桿脫落倒下,砸到梁的胸部是這次事故的直接原因。(二)間接原因

      1.引錠桿沒有進入存放架,導致引錠桿在拉鋼過程中需固定;

      2.安全教育不夠,少數職工安全意識不強;

      3.作業(yè)現場確認檢查不夠。

      2忽視勞保用品穿戴 停送電作業(yè)遭電擊

      一、事故經過:

      2006年1月16日7時30分,馬鋼集團(控股)有限責任公司南山礦業(yè)有限責任公司凹山車間穿爆工段段長吳XX、副段長陳XX組織召開各班組長工作例會,在布置本周工作的同時強調了安全生產。8時,各班組長回到班組召開班前會,2#牙輪鉆機長李XX帶領全班學習了《2006年凹山車間安全工作計劃》,隨后安排人員工作任務。因2#牙輪鉆剛剛大修過,正準備噴漆,噴漆前需要對牙輪鉆進行清潔工作,李XX帶著祝XX、周XX、尤XX、劉XX、陸XX共六個人用柴油清潔牙輪鉆機的外部衛(wèi)生,到10時50分左右,要對牙輪機內電器部分進行清潔,需要切斷外部電源,外部電源是用電纜掛在6600伏的高壓線電桿上面,用跌落保險作為接通和切斷電源的開關。李XX就安排祝XX和周XX去停電,李XX和其他三個人繼續(xù)在擦試牙輪機,祝XX拿著令克棒去停電,周XX拿著絕緣手套叫祝XX戴上,祝XX沒拿,周XX就把絕緣手套放在地上,然后就回到牙輪機上,約10時55分李XX聽到“啊”的一聲叫,李XX趕緊從機子上下來看到祝XX倒在高壓接線柱西北側約2米處,頭西腳東,左側臥于地面,令克棒在高壓線東側約1.5米處,絕緣手套放在高壓接線柱北側約1.5米處。李XX叫劉XX打電話向車間調度報告有人觸電,約10分鐘后,車間派的車趕到。李XX等現場人員將祝XX抬上車,送到市中心醫(yī)院南山分院,經搶救無效祝XX(男,32歲,牙輪鉆司機,三級安全教育)于12時20分死亡,經法醫(yī)鑒定祝xx系電擊死亡。

      二、事故類別:觸電

      三、事故原因及性質:

      (一)直接原因

      祝XX停送電操作時不慎觸電是這起事故的直接原因;

      (二)間接原因

      1、少數職工的安全意識不強,未按規(guī)定穿戴勞動防護用品。

      2、對職工的安全監(jiān)督檢查不力,安全教育不夠。

      3、停送電作業(yè)時監(jiān)護不到位。

      3高處作業(yè)吊籃墜地 砸死一人

      一、事故詳細經過:

      (一)事故背景

      大連溫州城由大連BNU房地產開發(fā)有限公司(以下簡稱開發(fā)公司)開發(fā)建設的。2004年7月5日大連YL裝飾工程有限公司(以下簡稱外裝公司)與開發(fā)公司簽訂了承攬《溫州城外裝修工程》合同,同年6月開發(fā)公司將溫州城室內F2、F3層等的內裝修工程發(fā)包給了大連LY建筑設計裝飾工程有限公司(以下簡稱內裝公司)。同時百年城公司又與大連FH工程建設監(jiān)理有限公司(以下簡稱監(jiān)理公司)簽定了工程監(jiān)理合同。

      (二)事故經過

      2004年9月11日早晨,外裝修公司大連溫州城項目部施工隊隊長羅*平安排工人焦*、陳*、李*3人站在高處作業(yè)吊籃(電動爬架,以下簡稱吊籃)內進行外墻大理石干掛作業(yè)。8時20分左右,吊籃一側的提升鋼絲繩突然從固定的鋼卡內“抽簽”,造成吊籃傾斜墜地(墜落高度約7米),吊籃內的3名作業(yè)人員也隨吊藍一起墜地受傷;吊籃墜地的同時,在樓內進行室內裝修的作業(yè)的內裝公司瓦工婁*從樓內出來,恰好路經吊籃下方,不慎被吊籃砸傷頭部(沒有戴安全帽),隨后4人立即被送到大連友誼醫(yī)院搶救和救治,婁*經搶救無效死亡。焦*、陳*輕傷留院治療,李*經簡單處置后回到單位。

      二、事故原因分析

      經過調查組的現場勘查取證和詢問有關人員,并依據大連理工大學工程機械研究所提交的《溫州城外裝施工高空作業(yè)吊籃墜落事故技術分析報告》等,認定造成此起傷亡事故發(fā)生的原因是由于施工設備有缺陷、現場安全管理不善等造成的生產安全責任事故,發(fā)生的具體原因如下:

      (一)直接原因

      1.現場所使用的吊籃存在缺陷。外裝公司在溫州城施工現場所使用的吊籃存在沒有按使用說明書進行安裝,因工作鋼絲繩和安全鋼絲繩端固定不牢,致使鋼絲繩與繩卡夾脫扣(抽簽),導致吊籃一端墜地。是造成作業(yè)人員傷亡事故發(fā)生的直接原因。

      2.內裝公司瓦工婁*安全意識不強,在從樓內出來時,沒有觀察門外上方是否有人在作業(yè),貿然從有人在外墻上方進行干掛大理石作業(yè)的大門出去,又違章不戴安全帽。不慎被下墜的吊籃砸到頭部受傷致死,是造成此起傷亡事故發(fā)生的另一直接原因。

      4違章操作 觸電死亡事故

      一、事故經過

      5月25日凌晨,該企業(yè)1號胎面線在生產6.50—16胎面時,機頭工劉某未及時將胎面頭搭上通往三層水槽的過輥,當他登上架子準備往過輥上放胎面頭時,胎面頭已經超過位置約450cm左右。這時按照工藝規(guī)定,應該立即停車,將多余部分割掉后重新啟動機器,但是他卻在未停車情況下,割斷了多余的胎面頭,結果這段割斷的胎面頭在爬坡皮帶轉變下行處擠入上8號擠出機傳送帶之間的夾縫中,擠壓轉動成直徑為25cm、寬50cm、重約20kg左右的膠卷。膠卷在從夾縫彈性擠落過程中碰碎了安裝在千層片斜上方、爬坡皮帶下方的照明汞燈(220V、250W),掉落到兩個千層片之間。2時15分左右,劉某發(fā)現用于照明的汞燈破碎,關停了胎面聯(lián)動線,踩在接取皮帶上用手去拿這卷胎面。在拿取過程中,右頸肩部碰及已被撞碎汞燈的限流燈絲,發(fā)生觸電,從接取皮帶上摔落在地。同班組人員立即對其進行搶救并送住醫(yī)院,經半小時的搶救,搶救無效死亡。經法醫(yī)鑒定,為右頸肩部、左肘內側電流擊傷死亡。

      二、事故原因分析

      1.操作工在處理擠壓在兩千層片之間的胎面膠卷過程中,右頸肩部碰及已被撞碎汞燈的限流燈絲,發(fā)生觸電,是造成這起事故發(fā)生的直接原因。

      2.操作工在工作中違反《胎面壓出(單、雙層主副手)崗位工藝操作應會標準》和安全用電“十不準”有關要求,沒有及時停車處理割斷留在爬坡皮帶上的胎面,致使這段胎面膠夾在設備中滾動成卷掉落砸碎照明燈,同時又未及時通知電工進行更換處理,是造成這起事故發(fā)生的主要原因。

      3.現場安全管理存在漏洞,對員工安全教育不夠,是造成這起事故發(fā)生的管理原因。

      4.作業(yè)環(huán)境不良,現場電器設備安裝不合理。

      5運行中的砂輪機輪片粉碎性破裂事故

      實踐告訴我們,運行中的砂輪機輪片破裂一般可分為兩種形式:一種是“成型”破裂,另一種是“粉碎性”破裂。

      造成“成型”破裂的主要因素有:砂輪片出廠質量不合格;搬運過程受損存在潛裂痕;安裝時砂輪片受力不均;被打磨工件過大有誤操作;側向打磨工件時用力過大等。

      造成“粉碎性”破裂的主要因素有:砂輪片出廠質量原因;砂輪片放置時間長且地方不當,造成粘合材料受潮失去強度;安裝砂輪片時,壓蓋螺栓過緊;頻繁側向打磨加工工件等。

      另外,砂輪機本身存在有軸向偏差過大;砂輪片兩側面壓蓋直徑不等;振動過大等缺陷也都可能造成以上兩種破裂現象。

      運用“排除法”對事故成因進行分析,結論如下:

      對同批次砂輪片進行檢查發(fā)現,砂輪片內外圓同心度無偏差,輪片干燥且表面平整,無掉砂脫塊現象。對破損的砂輪片斷面檢查時未發(fā)現有殘痕。因此,可排除砂輪片的質量以及運輸儲藏的隱患。現場檢測砂輪機,其傳動軸無偏差變形,砂輪片兩端壓蓋等圓,無異常機械震動。

      將破碎的砂輪片復圓觀察,砂輪片側面無打磨痕跡,被打磨的車刀刀口及四個棱面平整光滑。從傷者部位和傷情分析,擊傷當事人的是相互擠壓的砂輪碎片不規(guī)則運動彈出所致?,F場觀察,距砂輪機2.5m的休息室房門被沿正切線方向彈出的大塊砂輪碎片撞開??纱_認操作都并無違章,且站姿正確,否則后果難料。

      事故分析中了解到。有員工在更換新砂輪片時所采用的是18寸活動扳手,用來緊固Φ30mm的壓蓋螺栓,并且也未進行2—3分鐘足夠時間的空載運行。按常規(guī),Φ30mm的砂輪機壓蓋螺栓的緊固,應選擇不大于15寸以上的扳手,更因為砂輪機系高危機械。使用緊固螺栓板手尺寸過大,勢必會增加力矩,使壓蓋過緊,砂輪片受力也相應增大,從而導致砂輪片隱形受損,強度減弱。從砂輪片安裝到事故發(fā)生的全過程暴露出:(1)砂輪機沒有實行專人專機安裝制度;

      (2)安裝后未經過足夠時間的空載運行便投入使用;

      (3)特別是選擇扳手不當,使壓蓋過緊致砂輪片受損。上述因素都是造成事故的主要成因。

      6溫州通順機動車部件有限公司“3?5”機械傷害事故

      2006年3月5日上午,位于塘下鎮(zhèn)趙宅工業(yè)區(qū)的溫州通順機動車部件有限公司發(fā)生一起機械傷害事故,造成一人死亡(死者劉木成,男,湖北武漢人)。事故發(fā)生后,瑞安市安監(jiān)局、總工會、公安局等部門派員組成“3·5”事故調查組展開事故調查。經過調查、取證、分析,形成調查報告如下:

      一、企業(yè)概況

      溫州市通順機動車部件有限公司創(chuàng)辦于1996年,注冊資金210萬元,現有職工320多人,年產值6000多萬元,主要從事機動車部件生產,廠址位于塘下鎮(zhèn)趙宅工業(yè)區(qū),法定代表人陳光華。

      二、事故經過

      2006年3月5日上午9時許,溫州市通順機動車部件有限公司工人劉木成在C6132A1車床上加工零件。當他將長條圓鋼夾緊后,就開機工作。由于使用的原材料過長,車床轉速過快(1200轉/分),在離心力的作用下,引起鋼條逐漸彎曲,車床振動,使車身移位傾斜。操作工劉木成在沒有停車的情況下,直接去固定車床。當他到車床邊上將墊片墊入車床后,起身時,鋼條的彎曲程度已遠遠超過開始時的程度,劉木成被彎曲且高速運轉的圓鋼擊中頭部。邊上的同事見狀,立即關閉總電源,再把他抱出來,見其頭骨裂開,出血嚴重,立刻送往醫(yī)院,經搶救無效死亡。

      三、事故原因

      1、使用的原材料過長,車床轉速過快(1200轉/分),在離心力的作用下,引起鋼條逐漸彎曲,車床振動,使車身移位傾斜;

      2、死者劉木成違規(guī)操作,在機器出現問題時,沒有及時停機進行修理;

      3、溫州市通順機動車部件有限公司法定代表人陳光華雖有對員工進行過安全生產教育,也制定了單位安全管理制度和安全操作規(guī)程,但沒有及時督促員工貫徹執(zhí)行安全操作規(guī)程,以致引發(fā)生產安全事故。

      7安全操作應記牢 皮帶事故不算少

      一、事故經過

      2006年6月23日16:00時左右,酒鋼燒結廠燒結球燒作業(yè)區(qū)運行乙班職工史XX(男,43歲,燒結成品工,工齡25年,本工種工齡4個月,三級安全教育)接班后進人轉1-9崗位工作,約23:00時左右,當班班長高XX巡查至該崗位見到史XX,問他崗位衛(wèi)生做完沒有,史說干完了,隨后高XX便回到環(huán)冷機小房填寫相關記錄。約24日凌晨0:00時左右,丁班接班人員朱XX來到崗位進行交接班,未見到史XX,便向乙班鄰近崗位職工周XX、吳XX進行了詢問,周、吳回答說沒有見到人,朱XX認為史XX迸澡堂洗澡去了,便未再過問。24日凌晨2:30時左右,朱XX巡檢到轉1-9皮帶機尾,發(fā)現史XX趴在機尾滾筒下方,朱XX隨即打電話告訴丁班班長孫X,孫X到現場后卡斷皮帶事故開關,隨后打電話告訴主控室通知醫(yī)院急救室。120救護車到達現場后發(fā)現史XX已死亡。經醫(yī)院診斷,史XX左側胸腔開放性損傷、肺外露,左右上肢不全離斷傷、肢體多發(fā)骨折致其死亡。

      二、事故類別:機械傷害

      三、事故原因分析

      事故調查組經過認真、仔細、全面分析后,認為事故原因如下:

      (一)直接原因

      史xx在崗位作業(yè)時不慎被帶入皮帶是造成這起事故的直接原因和主要原因。

      (二)間接原因

      1、燒結廠球燒作業(yè)區(qū)對班組職工的交接班制度檢查落實不夠,致使交接班制度未能得到很好的貫徹落實。

      2、燒結廠球燒作業(yè)區(qū)運行乙班對日常作業(yè)過程中的職工作業(yè)行為監(jiān)督檢查管理不到位。

      8帶壓拆閥 閥門崩人

      一、事故經過

      1993年6月2日,蘭州煉化總廠催化劑廠新建3000噸/年分子篩裝置在開工試生產階段中,因儀表風系統(tǒng)串入水,并將水帶到了閥門的氣缸,導致閥門動作不靈。當日0~8點班,該車間一班對部分氣動閥門進行清理排水。班長在三樓晶化崗位協(xié)助清理14#晶化罐的排空閥門時,由于沒把氣缸兩端氣源線連接接頭拆開泄壓,便拆除氣缸體與缸蓋的緊固螺栓。當拆完最后一個螺栓時,由于氣缸內存有余壓,缸蓋突然崩開。飛出的氣缸蓋擊中班長的左面部,使其摔倒在水泥地上,造成顱骨骨拆、顱內血腫,顱內積血40mL左右。經過搶救無效,于6月4日凌晨1時40分死亡。

      二、事故原因

      (1)當事者思想麻痹大意,在拆除氣缸蓋時沒有卸開氣缸兩側的氣源接頭泄放余壓(氣缸內有0.3Mpa的壓力),形成帶壓作業(yè)。

      (2)操作方法不對,拆卸緊固螺栓時,應先全面松動,將氣缸內余壓泄放完后再拆下螺栓,而他卻松一個拆一個,拆完最后一個螺栓時氣缸內壓力突然泄放,沖開上部缸蓋,作業(yè)者本人無思想準備;加之人站在相對位置,飛出的缸蓋正好打在其面部,致傷后死亡。

      9未到安全位置解下安全帶 不慎高空墜落死亡

      事故經過

      2005年8月9日下午,某煉鋼廠維修車間轉爐作業(yè)區(qū)丙班維修鉗工王某、袁某和姚某到冶煉車間30米平臺為1號轉爐備氧槍。裝好備槍,在水管螺絲還未全部緊固完時又接到2號轉爐更換氧槍的通知。王某等三人又趕到2號轉爐更換氧槍,2號轉爐氧槍更換完畢。王某拿著梅花板手,系著安全帶,返回1號轉爐緊水管螺絲。隨后,姚某來到27米平臺,看到王某系著安全帶正在緊螺絲,就問王某 “螺絲緊完了嗎?”王某說:“緊完了”。姚某就去開1號轉爐氧槍水閥門。王某在作業(yè)完畢后,不慎從30米平臺墜落到18米平臺,隨即被送往醫(yī)院,經搶救無效死亡。

      事故原因

      1、王某安全意識淡薄,在1號轉爐氧槍檢修平臺作業(yè)完畢后,在還未撤到安全位置時,解下安全帶,是導致這次事故發(fā)生的直接原因。

      2、煉鋼廠維修車間轉爐作業(yè)區(qū)丙班維修鉗工姚某、袁某作為王某的互保對子,沒有盡到監(jiān)護職責,未能及時制止王某的違章行為,是導致這次事故發(fā)生的重要原因。

      3、煉鋼廠維修車間及維修車間轉爐作業(yè)區(qū)對職工安全教育不到位,對作業(yè)現場的安全監(jiān)管力度不夠。王某等三人更換氧槍作業(yè),沒有明確現場安全負責人,轉爐作業(yè)區(qū)在安全管理上有明顯的失職行為,是導致這次事故發(fā)生的主要原因。

      4、煉鋼廠安全管理上存在漏洞,對車間、班組安全管理工作及生產現場的安全監(jiān)管不到位,是導致這次事故發(fā)生的間接原因。

      第五篇:安全事故案例

      施工安全事故案例選編

      中鐵十二局集團四公司

      二00六年十月

      編 寫 說 明

      安全生產事關人民群眾的生命財產,作為施工企業(yè),安全是企業(yè)形象和信譽的窗口,是經濟效益的基本保障。施工安全管理是企業(yè)管理的重要組成部分,是企業(yè)整體素質和管理水平的集中體現。人世間最為寶貴的莫過于生命。堅持以人為本,促進人與自然的和諧發(fā)展,是構建和諧社會的基本要求,也是我公司的經營理念。近些年公司采取了一系列舉措加強安全生產工作,取得了明顯效果。但是,隨著公司施工生產規(guī)模的日益擴大,安全生產在公司發(fā)展中的重要性也越來越突出,形勢也越來越嚴峻,事故時有發(fā)生。面對一次次慘痛的教訓,我們在反思安全工作的同時,必須喚醒人們對生命價值的認知,“關愛生命,關注安全”的企業(yè)輿論氛圍必須加強。為了貫徹“安全第一,預防為主”的安全生產方針,體現“以人為本”的企業(yè)經營管理理念,增強企業(yè)全員的安全生產意識,提升企業(yè)安全生產管理水平,我們收集了近幾年來我公司及兄弟單位施工中發(fā)生的事故21例。編寫的指導思想是:以事故檔案資料為依據,簡要敘述事故經過,分析事故造成的原因,從中找出應汲取的教訓和預防措施,以防同類事故的發(fā)生。

      由于我們經驗不足、水平有限,加之編寫時間倉促,編寫中難免有誤,請各級領導、專家、同行批評指正。

      《本書屬內部學習資料,不得翻印》

      一、營業(yè)線施工導致的安全事故 1、2006年7月14日16時20分,青藏鐵路唐南養(yǎng)護項目部下屬安多領工區(qū)一、二工區(qū)在唐南車站1道封鎖進行小機群施工作業(yè),16時20分距工地800m防護員通知現場防護員,拉薩至西寧N918次客車接近,現場防護員通知作業(yè)人員下道,小型搗固機在推動時搗鎬撞魚尾板,致使走行架脫落,造成搗固機側歪侵限。N918客車通過時,掛小型搗固機電源盒,造成列車在唐南車站停車27分鐘。

      這是一次嚴重違章操作而造成的事故,主要原因是沒有按有關規(guī)定設駐站防護員,致使列車接近時已沒有時間處理故障,造成事故。2、2006年9月7日上午7時28分,集團公司包西鐵路延安站改造建安公司項目部在將挖掘機從K504+100線路左側工地轉場到K503+647.8行包地道進行斜坡道土石方開挖作業(yè),項目部派專職防護人員進行現場監(jiān)護。當挖掘機行駛到K503+870時,監(jiān)護人員聽見工地防護人員的列車接近的防護哨音,發(fā)現列車由北向南駛來(此時挖掘機由東向西行駛),司機雖將挖掘機停車,但監(jiān)護人員未進行限界檢查,約兩分鐘后,挖掘機大臂和小臂的聯(lián)接點與3710貨車扶手相擦,中斷行車30分鐘。

      這是一次監(jiān)護人員嚴重失職,現場監(jiān)護不到位造成的行車責任事故。3、2006年8月29日,武漢局襄北機務段司機值乘西安鐵路局安康機務段ss7c0075號機車牽引1009次旅客列車(編組18輛、總重994噸、換長42.2)以117km/h速度運行至武漢局管內漢丹線K349+290m處,由于進行漢丹線增建二線工程施工的中鐵七局建筑公司,在進行施工機械轉場過程中,施工路拌機操縱系統(tǒng)故障,路拌機失去控制,撞破既有線封閉網并侵入既有線限界后熄火,路拌機司機棄車逃跑,導致1009次客車與路拌機碰撞,中斷漢丹線3小時04分,延誤本次列車5小時18分,構成旅客列車險性事故。

      這是一起典型的由于施工單位責任造成的旅客列車事故。事故原因有四:一是既有線施工安全意識淡薄,施工單位盲目認為該施工地段與既有線無關,沒有考慮施工機械轉場將有可能危及既有線安全的情況。二是施工計劃管理混亂,該單位沒有把施工機具轉場納入施工日計劃制度控制,施工計劃管理流于形式。三是施工現場失控,在新路基高于既有線,且距離既有線僅有6.6m的情況下進行施工機具轉場,既沒有安排專人進行現場作業(yè)安全防護,也沒有落實帶班作業(yè)制度,任由司機作業(yè)。四是施工機械管理松弛,該路拌機在事故前一天已發(fā)生故障,但沒有引起重視,及時處理,任由故障機械繼續(xù)運行導致事故的發(fā)生。4、2005年10月15日13時41分,二公司浙贛鐵路項目部在南昌局管段沙溪至靈溪間K365+598處施工時,將4根信號電纜挖斷,中斷信號設備正常使用3小時02分,被鐵道部在全路范圍內通報批評,給企業(yè)信譽造成了不良影響。

      二、由于技術管理、施工組織設計不當及工程質量導致的安全事故

      1、隧道方面 1)2005年12月22日下午14點40分,中國鐵路工程總公司一局四公司承建的四川都江堰至汶川高速公路董家山隧道,在施工臨時支護噴射混凝土時發(fā)生瓦斯爆炸事故。造成44人死亡11人受傷。經國務院調查組調查認定,高瓦斯工區(qū)按低瓦斯隧道施工管理,其施工、業(yè)主、監(jiān)理、設計等各方安全生產責任不落實,未認真履行各自的安全職責,是導致事故發(fā)生的重要原因。

      2)2005年10月26日5時30分,天汕高速公路梅州市蕉嶺廣福隧道施工時,發(fā)生塌方事故,造成12人被困。由于搶救方法得當、搶救及時,沒有造成傷亡。

      經專家勘察認定,發(fā)生事故的地段地質條件較差,存在土質較松的軟夾層結構面形成一個錐形體,錐形體在開挖的過程中隨著壓力的不斷增大而出現坍塌,事故為自然地質災害。

      另外,當塌方發(fā)生的時候工人馬上停下來而沒有亂跑,如果往外跑就有可能砸傷或造成其他事故。

      3)2004年9月13日15時40分左右,懷新高速公路十五標段項目部龍馬田隧道發(fā)生重大坍塌事故,死亡6人,重傷2人。事故直接原因是掌子面上方2m左右處拱頂突然塌落一個2.5*3.0*1.2m巖塊所致,深層次的原因是地質條件發(fā)生變化,屬于自然災害。但是,初期支護不及時也是造成事故的一個不可忽視的重要原因。

      2、橋梁方面 1)2001年9月25日上午9∶10時許,位于京福國道主干線福建三明際口至福州蘭圃公路三明連接線的SLA5梅列互通A匝道橋模板支架在加載預壓時發(fā)生垮塌,造成6人死亡、20人受傷的重大事故。

      該事故屬一起重大安全責任事故。事故的直接原因是:梅列互通A匝道橋1#墩鋼管立柱直接立在水泥砼路面上,路面產生開裂,鋼管立柱產生了一定的豎向和水平位移,貝雷支架缺少斜向支撐,橫向約束薄弱,在堆載的外力作用下,由于支撐體系的局部變形引發(fā)支撐體系整體失穩(wěn)破環(huán),造成橋梁支架垮塌。

      項目部在施工方案變更未得到監(jiān)理批準的情況下擅自施工,不符合有關程序的規(guī)定;貝雷支架的搭設存在明顯缺陷和隱患,整體穩(wěn)定性差。如鋼管立柱的底板與地面無固定連接,各榀貝雷梁之間缺少斜向支撐,特別是另增加的一排七根立柱直接頂在貝雷梁上,無水平連接,在加載的情況下,改變了受力結構,導致側向失穩(wěn);現場技術力量薄弱,管理混亂。現場僅有一名技術人員,其余均為民工,項目部未按要求對民工進行安全教育,堆砂作業(yè)程序不規(guī)范,產生不均勻荷載。也未按要求派人觀測預壓時支架的變形情況。因此,施工單位應對該事故負主要責任。

      2)2005年11月5日中午1點55分,遵義市務川至彭水公路珍珠大橋,在施工過程中懸拼拱架突然發(fā)生垮塌。當時正在施工的19名工人落下河谷。這起事故共造成16人死亡,3人受傷,直接經濟損失352.1萬元。

      經調查組多方調查取證和科學分析,貴州省遵義市務川縣珍珠大橋橋梁垮塌特大事故被認定是一起責任事故。這起事故發(fā)生的直接原因有二:一是大橋的施工單位在施工中,使用了不符合安全質量的施工器材,二是施工單位在施工中違規(guī)作業(yè),最終導致了事故的發(fā)生。

      3、路基方面

      2006年9月19日,43008次貨物列車16時57分行駛在內昆線迤那至仙水間K396+897處,左側擋墻突然坍塌,機車與侵入線界土石相撞,造成列車機車及機后第一位、第二位車輛脫軌,中斷行車35小時12分,直接經濟損失685萬元,構成貨物列車行車重大事故。

      事故原因:由于現場技術人員責任心不強,審查、使用圖紙嚴重失誤,在施工放樣過程中錯放了施工里程,致使該段擋墻施工不能滿足設計要求,擋墻不能抵抗墻背土壓力被剪切破壞。這是一起典型的由于技術管理上存在漏洞、把關不嚴而造成的事故。

      4、其它方面

      2001年11月2日上午9時30分,土石方二公司司機寧曉軍在廣南項目部施工現場平整場地時,將成都軍區(qū),中國聯(lián)通,廣州軍區(qū)支辦及四川廣電局達川至成都廣安段的四條通信電纜挖斷,中斷線路長達6小時之多,直接經濟損失40余萬元。

      事故原因:現場管理人員盲目蠻干,是造成此次事故的直接原因,事發(fā)現場附近有明顯的通信標志樁,但現場人員仍采用大型機械平整場地,造成事故。

      三、機械設備操作及特種作業(yè)造成的事故

      1、廠內機動車駕駛

      2003年12月3日上午9時機運二公司(阿同項目部)職工曹喜增駕駛一輛YZ18型振動式壓路機對DK52+312路基進行平整壓實。在壓實過程中,由于壓路機太靠邊,加上填料是松散的沙料,在后退倒壓時,將后輪倒滑到路基一邊,由于缺乏經驗,想把壓路機開上去,但是處理不當,操作失誤,不慎將壓路機掉進幾米深的溝里,結果造成駕駛室嚴重變形,本人左大、小腿骨折。

      事故原因:思想麻痹、安全意識淡薄、操作不當、判斷失誤。

      2、吊裝作業(yè) 1)2004年9月24日上午,伊犁項目部吊車司機張洪波駕駛QY25B42401BD號吊車,在伊犁河大橋項目部南岸改河施工中,進行砼塊吊裝作業(yè),當進行第三塊砼塊吊裝時,砼塊與地面土堆接觸,產生阻力,此時吊車轉盤連續(xù)向前移動,當司機發(fā)現轉盤轉動有阻力時,提繩太快,操作失誤(被吊物砼塊與吊繩不垂直,產生一定的角度,使被吊物砼塊突然向前,產生巨大沖力),致使吊車翻車。

      2)1998年11月5日15時12分,云南玉元公路項目部六隊在架設駱子箐三號大橋第八片梁時,天車失控,只能前行,不能后退,梁體向前快速滑行,天車撞掉前端車擋,梁前端1/4部要橫落在二號橋墩蓋梁上,架橋機左側內倒,在二號墩上負責梁體就位的四名操作人員看到梁體滑來慌亂避跳,造成兩死兩傷。

      事故原因:一是對架橋機選擇失誤。玉元公路駱子箐群橋縱坡 5%-5.5%,而現場采用的HRF50-160型架橋機最大設計縱坡只有3.5%,適應不了駱子箐群橋的技術需要,這是導致事故的主要原因;二是技術指導、把關不到位。起重安全基本原則要求架橋機擺放必須平穩(wěn)牢固,行走天車小車電葫蘆必須在平順的軌道上行走,而在駱子箐三號大橋作業(yè)的架橋機整機臵于5.8%的縱坡上,天車行走路線前支點到中支點落差是152.4cm,實際支墊110cm,還有42.4cm,中支點到后支點落差是243.8cm,前支點到后支點總落差為286cm,天車行走縱坡過大,現場技術人員不懂操作規(guī)程,誤認為是在3.5%范圍內,沒能及時制止,造成天車快速溜車,導致事故發(fā)生。三是操作人員盲目蠻干。11月5日架橋機前支腿油壓裝臵損壞,由該隊隊長蘇**前往峨山請修理工,困架梁進度要求緊迫,該隊工會主席龐**在前支腿沒有修復正常的情況下,擅自用張拉油壓機支撐前支腿,且支墊高度未達到平衡的情況下,盲目試車造成板梁滑行,導致事故發(fā)生。

      3)2000年4月25日9時58分,集團公司華東指揮部在江蘇連云港墟溝鎮(zhèn)施工的連徐高速公路A2—2標架設113#至114#墩之間箱梁時發(fā)生龍門吊坍塌,造成34.5m箱梁落地的掉梁事故。

      事故原因:導致此次事故的直接原因是由貝雷桁架組成的龍門吊結構存在嚴重缺陷和貝雷桁架鋼架鋼材質量不合格造成的。

      3、機械設備操作造成的事故 1999年7月24日17時左右,神延鐵路項目部組織泵送砼施工,18時20分輸送管堵塞。項目設備科長劉**和輸送泵司機任**試用搖控和手動兩種操作方法處理均無效,項目經理張**安排其它人員拆管清洗,劉**和任**便打開了輸送泵S閥大蓋進行清洗,任**用手掏砼時劉**按動開關,致使任**右手被S閥轉換進切斷手腕,造成任**右手致殘的重傷事故。

      事故原因:一是思想麻痹,安全意識不強;二是違章操作,盲目蠻干,任**用手代替工具掏混凝土,而劉**在沒有確認安全的情況下擅自按動開關是事故發(fā)生的直接原因。

      四、爆破作業(yè)及爆炸物品管理導致的事故 1、2006年7月1日13時15,中鐵十五局四公司洛湛線二項目部福田觀中橋施工隊道縣工班與邵陽工班因工程糾紛在駐地發(fā)生爭執(zhí),邵陽工班一勞務工從二樓抱出一包炸藥,其同工班民工和房主等上前勸阻,互相拉扯中引爆了帶電子雷管的硝銨炸藥,炸死6人,炸傷14人。

      此次事故表面看是爆炸物品管理混亂,深層次的問題是勞務管理有問題。2、1999年6月16日17時10分,山西引黃公路第五標段六家河村4#橋下(原古交公路項目部),發(fā)生民工私炒炸藥爆炸,造成3死4傷的重大事故。

      事故原因:一是當地村民違反《中華人民共和國民用爆炸物品管理條例》的有關規(guī)定,私自制造炸藥引起爆炸造成傷亡;二是項目部現場安全監(jiān)護不力,沒有及時發(fā)現并制止。

      五、交通安全事故 1、2003年4月13日,云南安楚項目部測量人員王志平、宋西忠、于海、宋鳳玉、尹勇一行五人在K92+954(新建公路里程)段進行高程水準點復測。十點三十分左右測量工作結束,一行五人全部穿著顏色醒目的交通安全標志服及身背測量儀器依次列隊,行走在公路右側的安全線以外,返回項目部,當行至安楚二專線K96+800(路塹地段)時,一行五人在毫無防范的情況下,突遭身后向昆明方向急速行使的一輛金龍客車的撞擊(肇事車輛車牌號為云R01651,屬大理永平曲峒客運公司迪慶分公司車輛),當場死亡四人,一人重傷。2、2002年6月18日上午10時15分,神朔鐵路項目部汽車司機潘彬駕駛晉j00486號奧迪小轎車從介休到陜西府谷,當車行至大忻線158km+200m處與忻州同力民爆器材經營有限公司于珍臣駕駛的晉h11919號輕型廂式貨車交會時相碰掛,致兩車程度不同地損壞,造成交通事故。

      4、2002年7月24日11時30分,鷓鴣山項目部汽車駕駛員王宏倫(臨時工)駕駛晉k14102號bj2020小客車,從項目部駐地三家寨駛往馬爾康方向,當車行至刷爐公路39km+700m處,超越前面行駛的由彭州市利安鄉(xiāng)駕駛員柳宗全駕駛的川u09175號康明斯重型普通貨車時,與迎面來的壤塘縣電力公司駕駛員阿斯足駕駛的川u12189號依維柯欄板小貨車發(fā)生碰撞,康明斯大貨車追尾,造成當場死亡1人,傷4人,北京牌小貨車報廢,另兩輛車嚴重損壞的重大交通事故。

      從對安全事故的調查案例研究分析表明,相當一部分生產安全事故都有明顯的前期征兆,在理論上都是可以防止避免的。疏于管理、違章違規(guī)作業(yè)、沒有按程序及時果斷采取措施是表面現象,深層次的原因是受利益驅動,違反客觀規(guī)律,主觀臆斷。由此可見管理不善、不到位也是很大的隱患?!昂2粨窦毩?,故能成其大;山不拒細壤,方能就其高?!睂Υ踩ぷ鳎徽撌菦Q策者還是執(zhí)行者,尤其應該持有“舉輕若重”的態(tài)度。就是把安全生產工作的小事當作大事來抓,高度重視安全生產工作的細節(jié),從基礎性工作著手,注重對具體情況進行具體分析不斷發(fā)現、研究解決新問題。目前,我公司在建項目的基本特點:一是不良地質隧道、受江河水位及場地制約的復雜結構橋梁等重難點工程多,施工難度大;二是鐵路項目因設計滯后、任務調整,開工較晚,工期緊迫;三是公路項目標價較低,資金壓力大;四是橋隧、既有線施工安全風險大,質量標準高,隱患通病多。對此,我們必須具有足夠的認識,咄咄逼人的市場形勢和悄然潛伏的安全質量隱患,迫使我們必須冷靜分析、審慎排查嚴峻的安全質量風險,積極應對,標本兼治,健全防范機制,強化監(jiān)控措施,消除隱患,化解風險,建立有效的安全生產預警機制、大力開展安全質量標準工地建設,特別要注重加強用規(guī)章制度管事、管人的研究和建設,消除人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)。從管理方面最大限度地減少和杜絕安全事故的發(fā)生。確保公司長治久安。

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