第一篇:合成氨儲(chǔ)槽弛放氣提氫工藝運(yùn)行小結(jié)
合成氨儲(chǔ)槽弛放氣提氫工藝運(yùn)行小結(jié)
作者/來(lái)源:殷傳光,于興輝,張其文,張成軍(山東明水化工有限公司,山東章丘 250200)日期:
2007-08-27 點(diǎn)擊率:227 在傳統(tǒng)工藝中,合成氨儲(chǔ)槽弛放氣(放空氣)經(jīng)過簡(jiǎn)單洗滌除氨后送入弛放氣氣柜,為吹風(fēng)氣鍋爐提供燃料,產(chǎn)生蒸汽折合產(chǎn)值約200萬(wàn)元(合成氨產(chǎn)能22萬(wàn)t/a左右)。
2006年初,經(jīng)過反復(fù)論證及參考合成塔后放空氣提氫技術(shù),山東明水化工有限公司采用膜提氫技術(shù)(已申請(qǐng)專利,申請(qǐng)?zhí)?006100443132)提取合成氨貯槽放空氣中有效氣體氫,經(jīng)過近1個(gè)月的建設(shè),于4月26日一次開車成功。目前滲透氣氫含量達(dá)到85%左右,直接送入壓縮機(jī)一進(jìn)總管,補(bǔ)充有效氣體。該技術(shù)能直接補(bǔ)充精煉銅液中的氨,提出的氫氣轉(zhuǎn)化合成氨折產(chǎn)值約300萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。筆者擬對(duì)該工藝技術(shù)的生產(chǎn)應(yīng)用進(jìn)行小結(jié)。1 工藝流程
弛放氣提氫工藝流程見圖1。
合成氨貯槽放空氣由H2,N2,NH3,CH4及Ar組成,壓力為2.2~2.4 MPa,溫度為0~50℃。弛放氣(放空氣)須經(jīng)過各級(jí)洗氨塔。洗氨塔的結(jié)構(gòu)形式有塔板式及填料式,凈氨介質(zhì)有銅氨液、軟水等。氣體在洗氨塔中與吸氨介質(zhì)逆流接觸,氣相中的氨(NH3)被銅氨液、軟化水分別吸收后,作為精煉崗位的銅氨液補(bǔ)充以凈化微量有害氣體,稀氨水供生產(chǎn)使用。
脫氨后的氣體經(jīng)氣液分離器,使凈氨過程中產(chǎn)生的霧沫夾帶得到分離。凈氨后氣體的氨含量低于200×10-6,溫度通常在10~30℃。氣液分離器排出來(lái)的氣體經(jīng)過換熱器和加熱介質(zhì)加熱處理,被加熱到40~50℃,使其中的水含量遠(yuǎn)離飽和點(diǎn),放空氣被送入膜分離器中進(jìn)行分離。根據(jù)不同的處理量,可以改變回收氫氣的純度和回收率。原料氣進(jìn)入膜分離器后,中空纖維膜對(duì)氫氣有較高的選擇性。依靠中空纖維膜內(nèi)、外兩側(cè)分壓差為推動(dòng)力,通過滲透、擴(kuò)散等步驟而實(shí)現(xiàn)分離,使中空纖維膜內(nèi)側(cè)形成富氫區(qū)氣流,而外側(cè)形成低氫氣流。前者稱為滲透氣,后者稱為尾氣。滲透氣或回收到合成氨系統(tǒng)或作為商品外售,尾氣回弛放氣氣柜,作為鍋爐或民用燃料使用。
放空氣壓力為2.2~2.40MPa。滲透氣壓力為0~1.0 MPa。壓差是膜分離器重要操作指標(biāo)之一,壓差過大或過小,都將直接影響滲透氣中H2氣濃度及回收率。主要設(shè)備
弛放氣提氫主要設(shè)備見表1。生產(chǎn)運(yùn)行
弛放氣提氫技術(shù)所用設(shè)備是由原異丙胺提氫舊設(shè)備改造而來(lái),且與合成塔后放空提氫共用軟水泵、軟水槽,故投資省,建設(shè)周期短,運(yùn)行成本低。該裝置2006年4月26日開車后,各點(diǎn)溫度、壓力均控制得較好,運(yùn)行比較穩(wěn)定,滲透氣氫含量達(dá)到85%(因弛放氣氣柜供民用,根據(jù)實(shí)際情況將滲透氣調(diào)整在70%左右),尾氣氫含量測(cè)不出來(lái)(通電不爆),弛放氣氣柜氫含量由原來(lái)的43%降低到25%左右,大幅減少了有效氣體的浪費(fèi),生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)見表2。經(jīng)濟(jì)效益
氨貯槽噸氨放空氣量為108 m3/t,凈氨后噸氨氣量為49m3/t。根據(jù)公司實(shí)際情況及生產(chǎn)能力,目前實(shí)際氣量約為1 200 m3/h,生產(chǎn)運(yùn)行中氫氣回收率可達(dá)到85%左右,滲透氣濃度可達(dá)到80%以上(因考慮居民生活用氣,目前控制在70%)。改造前放空氣送吹風(fēng)氣鍋爐燃燒產(chǎn)生蒸汽折合產(chǎn)值約200萬(wàn)元,現(xiàn)經(jīng)提出的氫氣轉(zhuǎn)化合成氨折產(chǎn)值約380萬(wàn)元,故年經(jīng)濟(jì)效益在180萬(wàn)元以上。因利用異丙胺提氫舊設(shè)備以及原有舊銅塔,前期投資較少,僅增加1臺(tái)凈氨塔及材料費(fèi)用,總投入約40余萬(wàn)元,投資回收期僅為3個(gè)月。