第一篇:關于缸蓋OP120序導管座圈壓裝機維修總結和下一步計劃
關于缸蓋OP120序導管座圈壓裝機維修總結和下一步計劃
主要工作:
OP120序導管座圈壓裝機經過22號及23號兩天的維修。重點是對夾具相對導管壓頭,座圈壓頭的平行度,夾具相對導管壓頭,座圈壓頭的垂直度以及三者的同軸度進行了校準。夾具翻轉角度,夾具位移到二工位的尺寸進行的測量等工作。
問題發(fā)現(xiàn):
1,在進行調整校準夾具和壓頭之間的同軸度時,發(fā)現(xiàn)夾具整體高于導管及座圈壓頭有0.6mm,最初調整墊為3.6mm,校準后調整墊高度為4.2mm。由于時間關系,沒有對夾具體增高原因進行細致檢查。
2,夾具翻轉的重復一致性差,即每次對夾具翻轉后和壓裝定位支撐塊接觸(兩者之間為面接觸,共四個面),出現(xiàn)的縫隙大小不一,最大有0.15mm左右縫隙,而且位置偏移。通過對接觸面進行修磨合墊高,效果不佳。
3,夾具翻轉后,根據(jù)液壓原理,翻轉馬達為液控馬達,該夾具翻轉到位后不應該有晃動,而實際卻出現(xiàn)有明顯晃動。
結果總結:
進行工件試壓過程中,前面兩件工件符合工藝要求,從第三件開始就出現(xiàn)壓片現(xiàn)象。因此可以初步認定,在整個設備精度修復過程中,對導管壓頭和座圈壓頭相對夾具之間的調整步驟和手段是正確的。之所以從第三件以后出現(xiàn)壓片,和我們在修復過程中發(fā)現(xiàn)的新增問題點有很大關系。
因此,通過在一起討論,下一步工作計劃有:
1,對夾具的液壓回路進行排查,解決問題3中夾具晃動問題;
2,對夾具液壓馬達進行檢查,解決問題2,3中發(fā)現(xiàn)的問題;
3,對夾具翻轉支架的軸承和旋轉齒輪進行檢查,解決問題1,2,3中發(fā)現(xiàn)的問題; 4,重新進行導管壓頭,座圈壓頭的垂直度以及三者的同軸度的校準工作。
工作擴展:
1,對夾具體導軌進行修復
2,對夾具移動進行分離(現(xiàn)在進氣側和排氣側二次壓裝由同一油缸牽引)。