第一篇:鋼材預(yù)處理線繼電控制升級為PLC控制的改造
鋼材預(yù)處理線繼電控制升級為pLC控制的改造
---高級技師專業(yè)論文
作者:石頭
摘要:鋼材預(yù)處理線是為鐵路車輛生產(chǎn)的原材料進(jìn)行表面拋丸除銹、噴涂底漆的生產(chǎn)線,自95年安裝,經(jīng)多年使用,完成工藝效果較好;最大的缺陷就是故障率高,生產(chǎn)效率低,是急需解決的問題。
關(guān)鍵詞:拋丸除銹;噴涂底漆;故障率高;效率低;plc控制;
說明:該生產(chǎn)線于2010年4月15日開始進(jìn)入改造,于同年5月10日改造完成、試機(jī),5月12日即投入生產(chǎn),至今已有一年半的時(shí)間,實(shí)現(xiàn)了低故障、高效率,運(yùn)行穩(wěn)定、可靠的性能。
一、設(shè)備概述:
我中心鋼材預(yù)處理線是鐵路車輛生產(chǎn)的首道工序,完成鐵路車輛所需原材料的表面拋丸高速擊打除銹,噴涂底漆的作業(yè),經(jīng)過表面除銹,提高底漆的附著力和抗腐蝕能力,增加表面硬度和抗疲勞性,優(yōu)化加工質(zhì)量的工藝要求。
鋼材預(yù)處理生產(chǎn)線屬于大型生產(chǎn)設(shè)備,全機(jī)24臺動力電動機(jī),額定功率730kw,滿載負(fù)荷電流360A,全線長65米,現(xiàn)場生產(chǎn)上料、下料需2臺橋式吊車配合,電器控制室的集控臺需有一人專職監(jiān)控,并與現(xiàn)場生產(chǎn)配合。
二.設(shè)備狀況:
鋼材預(yù)處理線由九十年代初安裝使用,一直采用繼電式控制方式,這種傳統(tǒng)的控制方式,大量采用繼電器接點(diǎn)來完成邏輯控制,點(diǎn)多面廣,電氣故障頻繁,查找故障難度大、繁瑣、維修工作,耗時(shí)費(fèi)力,維修費(fèi)用較高。而且對維修工的熟練程度要求高,對于更換繼電器,是一件習(xí)以為常的事情,成為車間的老大難的問題,極大的影響了生產(chǎn)效率和進(jìn)度。發(fā)生故障,維修效率低,占用時(shí)間長,成了最大的阻礙,要想徹底改變這種現(xiàn)狀,就必須對設(shè)備進(jìn)行升級。目前,plc可編程控制器是一種成熟的技術(shù),廣泛應(yīng)用于新工藝。目前市場上,新購設(shè)備大多采用plc可編程控制器,plc以其自動化程度高,故障率低的優(yōu)越性和可靠性、以及數(shù)控設(shè)備的發(fā)展趨勢逐步為大家所熟知。鑒于這種情況,決定對該條生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造升級用plc控制。一個(gè)班次的十多人只有停止工作等待。
隨著鐵路車輛產(chǎn)品的產(chǎn)量的加大,設(shè)備故障成三.改造的合理化分析:
采用plc可編程控制器在該條生產(chǎn)線的應(yīng)用,具有提高自動化程度,降低故障率提高生產(chǎn)效率的技術(shù)保障。其次,plc強(qiáng)大的自診斷功能,即時(shí)顯示、報(bào)警plc運(yùn)行下的各部件出現(xiàn)的故障所在。再者plc可實(shí)現(xiàn)模擬顯示各限位、部件、執(zhí)行機(jī)構(gòu)即時(shí)位置和狀態(tài),做到實(shí)時(shí)監(jiān)控,極大地縮短了維修時(shí)間,提高了維修的效率,每節(jié)約一分鐘即節(jié)約了十多個(gè)人的一分鐘,延長了一分鐘的生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間。從經(jīng)濟(jì)核算和生產(chǎn)效率方面來講,選擇設(shè)備的升級、技術(shù)改造是正確的,也是發(fā)展的必然趨勢。
四.改造的總體設(shè)計(jì):
由于我們是在原有繼電控制的基礎(chǔ)上進(jìn)行升級改造,本著完成確保設(shè)備功能的前提下,進(jìn)行優(yōu)化改造。實(shí)現(xiàn)高效率、降低故障率、便捷的操作、維修的要求,力求簡單、經(jīng)濟(jì)、方便,就完成了我們改造的目標(biāo)和宗旨。
1.這次繼電控制式向plc控制的升級改造,必須明確的是,我們只做淘汰繼電邏輯控制電路,用plc可編程控制器來替代完成,以及全機(jī)電路銜接,實(shí)現(xiàn)升級。相當(dāng)于“機(jī)械腦”更新為電腦:高級控制指揮中心。同時(shí)增加了聲光信號顯示板。對執(zhí)行機(jī)構(gòu)諸如主電路開關(guān)、交流接觸器、過電流接觸器,現(xiàn)場電動機(jī)、電磁閥,以及現(xiàn)場傳感器、限位開關(guān)等均不做改動。
2.同時(shí)最大程度的汲取我們在生產(chǎn)實(shí)踐中設(shè)備原有合理的、科學(xué)的電路邏輯原理,作為匯編程序的基礎(chǔ),轉(zhuǎn)換為plc專用匯編程序,保持其原設(shè)計(jì)優(yōu)越性能和可靠性。
3. 根據(jù)多年維修工作的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),在改造過程中兼顧全線控制和單一執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制,即采取全線自動控制和手動控制相結(jié)合的方式,在正常作業(yè)中采取plc全線自動控制,在日常檢修、試機(jī)、生產(chǎn)中途暫停、單獨(dú)調(diào)試時(shí)則采用手動控制,給生產(chǎn)和維修帶來極大的便利。
4.根據(jù)各執(zhí)行機(jī)構(gòu)和部件劃分為幾個(gè)系統(tǒng),如輥道送進(jìn)系統(tǒng)、丸料循環(huán)系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、拋丸系統(tǒng)、噴漆系統(tǒng)。各系統(tǒng)用轉(zhuǎn)換開關(guān)隨時(shí)可以進(jìn)行自動、手動切換,在plc自動控制起動時(shí),切換自動位,則進(jìn)入自動工作狀態(tài);切換手動位時(shí),該系統(tǒng)內(nèi)各執(zhí)行部件(機(jī)構(gòu))有啟保、停按鈕,只執(zhí)行手動操作。極大地保持生產(chǎn)需要的隨時(shí)、靈活、方便的操作。
5.這次改造的最大亮點(diǎn)是設(shè)備各執(zhí)行機(jī)構(gòu)、限位、檢測部件的聲光信號模擬顯示板的制作、安裝,其中包括各部件報(bào)警聲光信號顯示燈。及時(shí)、明了監(jiān)視設(shè)備運(yùn)行的狀態(tài),使生產(chǎn)、調(diào)試、維修十分便捷。
五.plc選型
1.I/O設(shè)備點(diǎn)數(shù)估算;
輸入點(diǎn):22個(gè),其中:
啟動、停止2只,點(diǎn)位2;
板材、型材、構(gòu)件選擇,點(diǎn)位3;
噴漆光電檢測開關(guān)2只,點(diǎn)位:2;
輥道、循環(huán)、噴漆、拋丸自動電源選擇,點(diǎn)位4;
送進(jìn)、送出料選擇。點(diǎn)位;2;
拋丸室門限位,點(diǎn)位:1;
自動接觸器zdj,點(diǎn)位:1;
收丸、滾刷下限位,點(diǎn)位:2;
收丸、滾刷限位,點(diǎn)位:2;
脈沖發(fā)生器,點(diǎn)位:1;
斗提運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù),點(diǎn)位:1;
噴漆覆蓋計(jì)數(shù)脈沖,點(diǎn)位:1;
輸出點(diǎn):36個(gè),其中:
輥道系統(tǒng)電機(jī)接觸器4臺,由一臺變頻器控制,點(diǎn)位:1;
除塵系統(tǒng)電機(jī)接觸器4臺,點(diǎn)位:4;
循環(huán)系統(tǒng)電機(jī)接觸器4臺,點(diǎn)位:4;
拋丸系統(tǒng)電機(jī)接觸器6臺,點(diǎn)位:6;
拋丸系統(tǒng)扇閥6只,點(diǎn)位:6:
噴漆系統(tǒng)電機(jī)接觸器3臺,點(diǎn)位:3;
噴漆小車換向、泄壓傳感器3只,點(diǎn)位:3;
總氣閥1只,點(diǎn)位:1;
噴漆電磁閥4只,點(diǎn)位:4;
烘干加熱器3組,點(diǎn)位: 3;
閃爍燈報(bào)警器1只,點(diǎn)位:1;
plc選型:
根據(jù)對原有設(shè)備I/O點(diǎn)數(shù)的估算,點(diǎn)位留有一定余量,同時(shí)考慮到今后發(fā)展的需要的原則,I/O應(yīng)為60點(diǎn),電源電壓選用AC220V, 輸出模塊可采用繼電輸出、并保證其運(yùn)行可靠、通用性好、價(jià)格適中等多方面因素的考慮,最終選用歐姆龍SYSMAC.CpM2AH---60CDR—A型產(chǎn)品,36點(diǎn)輸入24點(diǎn)輸出,擴(kuò)展模塊采用歐姆龍20EDR1,共用三組,同樣有36點(diǎn)輸入24點(diǎn)輸出,完全可以滿足使用要求。
六.編制應(yīng)用程序,并進(jìn)行軟件測試:
1. I/O地址分配表:
輸入點(diǎn):
0000: 啟動;
0001:停止;
0002: 噴漆自動電源;
0003:拋丸自動電源;
0004:輥道自動電源;
0005:循環(huán)自動電源;
0006:板材自動電源;
0007:型材自動電源;
0008:構(gòu)架自動電源;
0009:拋丸室門限位;
0103:送進(jìn)料檢測;
0104:送出料檢測;
0107:收丸下限位;
0108:滾刷限位;
0109:收丸螺旋限位;
0110:滾刷下限位;
0212:光光電檢測開關(guān)l4j;
0213: 光電檢測開關(guān)l3j;
0300:脈沖發(fā)生器;
0301:斗提運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù);
0306:噴漆覆蓋計(jì)數(shù)脈沖;
輸出點(diǎn):
10.00,聲音報(bào)警;
10.04,收丸螺旋m17;
10.07,吹丸風(fēng)機(jī)m24;
11.00,分離螺旋m20;
11.01, 斗式提升機(jī)m12;
11.02, 橫向螺旋m19;
11.03, 縱向螺旋m18;
11.04, 一號拋丸器m6;
11.05, 二號拋丸器m7;
11.06, 三號拋丸器m8;
11.07, 四 號拋丸器m9;
12.00, 五 號拋丸器m10;
12.01, 六號拋丸器m11;
13.00,一號扇閥d2;
13.01, 二號扇閥d3;
13.02,三號扇閥d4;
13.03,四號扇閥d5;
13.04,五號扇閥d6;
13.05, 六號扇閥d7;
14.03, 輥道運(yùn)行;
14.04,烘干風(fēng)機(jī)m28;
14.05,漆霧抽風(fēng)m26;
14.06, 紅外加熱器;
14.07,總氣閥d8;
15.00,噴槍電磁閥d9;
15.01, 噴槍電磁閥d10;
15.02, 噴槍電磁閥d11;
15.03, 噴槍電磁閥d12;
15.04, 噴漆小車油泵電機(jī)m25;
15.05, 噴漆小車換向閥d18-2c;
15.06, 噴漆小車換向閥d18-1c;
15.07, 噴漆小車卸壓閥d19;
2. 編制梯形圖:(見后附圖)
3.軟件測試:
測試中還是有幾處錯(cuò)誤和缺陷,有邏輯關(guān)系有誤、地址錯(cuò)誤之處,經(jīng)查找編程手冊、請教師傅,排錯(cuò),修改,模擬運(yùn)行正常。
4,接線:
plc電源采用DC24v專用穩(wěn)壓電源,輸入、輸出采用AC220v電源。plc控制柜淘汰了百余只B9-30-10型號接觸器,而采用歐姆龍MY4NJ小型中間繼電器,plc輸出驅(qū)動繼電器來進(jìn)一步驅(qū)動接觸器實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場執(zhí)行機(jī)構(gòu)電動機(jī)、電磁閥的控制;現(xiàn)場的開關(guān)、限位、傳感器的信號則驅(qū)動繼電器傳入plc的輸入點(diǎn)。
這里需要說明的是,一,模擬板用led發(fā)光二級管作為信號顯示,現(xiàn)場執(zhí)行機(jī)構(gòu)電動機(jī)、電磁閥的信號取自于各自相應(yīng)的接觸器,現(xiàn)場的開關(guān)、限位、傳感器的信號則取自于各自驅(qū)動的繼電器。這部分增加了大量的接線端子板和大量的信號線,工作量還是很大的。二,集控臺增加了輥道系統(tǒng)、丸料循環(huán)系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、拋丸系統(tǒng)、噴漆系統(tǒng)的自動/手動轉(zhuǎn)換開關(guān),自動位則該系統(tǒng)切入自動電源工作;手動位則切入手動電源,手動操作該系統(tǒng)下的各執(zhí)行機(jī)構(gòu)的啟動,停止按鈕,實(shí)現(xiàn)單一執(zhí)行機(jī)構(gòu)的控制。
七.plc聯(lián)機(jī)調(diào)試:
1.將經(jīng)過軟件調(diào)試的程序下載到plc中,運(yùn)行調(diào)試。出現(xiàn)過幾處錯(cuò)誤,如某一部分誤動作,繼電器質(zhì)量問題;接線錯(cuò)誤問題;還有落接線不啟動問題;和個(gè)別沒設(shè)計(jì)到的問題等等。經(jīng)過排查,問題逐個(gè)解決,都在掌控之中。整機(jī)試車自動、手動工作正常,切換自如;模擬板顯示一目了然,各執(zhí)行機(jī)構(gòu)、各開關(guān)限位實(shí)時(shí)工作狀態(tài),盡收眼底,實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的目標(biāo)和功能。
完成電路圖紙的整理和完善、裝訂,存檔。
八.改造后的設(shè)備狀況:
經(jīng)過一年半時(shí)間的使用,改造后有目共睹的是生產(chǎn)過程進(jìn)行順暢、持續(xù)高效進(jìn)行,設(shè)備故障率極大地降低;從天天出故障,現(xiàn)在每周只有一、二次,就是出現(xiàn)一點(diǎn)故障,從顯示板上就能發(fā)現(xiàn),就連電控室操作監(jiān)控人員也能看明白,用極短的時(shí)間就可以解決問題節(jié)約了大量的維修時(shí)間和維修費(fèi)用。目測不到的問題,用電腦聯(lián)機(jī)查找梯形圖就可以發(fā)現(xiàn)問題和故障。
同時(shí)在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有問題時(shí),調(diào)試、維修也不用整機(jī)停止,只要切入手動操作,就可進(jìn)行調(diào)試、維修、試驗(yàn);即使plc控制柜繼電器有故障,也是插拔型的,再也不用拆線,拆件,安裝,接線等繁瑣過程,給維修工作帶來的是便捷、省時(shí)省力。電控室里,再也不是噼里啪啦亂響,吱吱直叫,震動不斷的聲音。技術(shù)進(jìn)步,設(shè)備的升級帶來的降低故障幾率的經(jīng)濟(jì)性、高效率是很明顯的。