第一篇:淺析SKS法氧氣底吹熔煉爐開爐的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)
淺析SKS法氧氣底吹熔煉爐開爐的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)(湘南學(xué)院吳建林許尚平曹健)
氧氣底吹熔煉—鼓風(fēng)爐還原煉鉛新工藝及工業(yè)化裝置開發(fā),徹底改變了中國鉛冶煉污染現(xiàn)狀,在環(huán)境治理上取得突破性進(jìn)展,是中國有色金屬行業(yè)的重大技術(shù)進(jìn)步,對(duì)國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義。該工藝屬有色金屬行業(yè)冶煉技術(shù)的重大技術(shù)創(chuàng)新,達(dá)到國際先進(jìn)技術(shù)水平。其特點(diǎn)是利用氧氣底吹爐氧化,替代燒結(jié)工藝,徹底解決了原燒結(jié)過程中SO2及鉛塵嚴(yán)重污染環(huán)境的難題。底吹產(chǎn)出的高鉛渣用創(chuàng)新后的鼓風(fēng)爐還原,有效抑制了低沸點(diǎn)鉛物的揮發(fā),克服了其他煉鉛新工藝普遍存在的煙塵率高、返塵量大的缺點(diǎn),且具有金屬回收率高、熱能利用好等許多優(yōu)點(diǎn)。在我國所采用此法的鉛冶煉企業(yè)投產(chǎn)連續(xù)運(yùn)行幾年多實(shí)踐表明,該工藝具有投資省(為傳統(tǒng)流程的70%,不到引進(jìn)工藝的50%),綜合能耗低(為380-400kg標(biāo)煤/t粗鉛,與基夫賽特和頂吹浸沒熔煉工藝持平),環(huán)保好(硫的捕集率>99%,所有排放物均達(dá)標(biāo)),金屬回收率高(鉛、銀達(dá)98%-98.5%),生產(chǎn)成本低(為傳統(tǒng)工藝的85%,比國外新工藝更低)等特點(diǎn)。該工藝是先進(jìn)的熔池熔煉現(xiàn)代技術(shù)與創(chuàng)新后的鼓風(fēng)爐還原工藝的完美結(jié)合,具有顯著的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益,已獲得鉛冶煉同行的認(rèn)可,并已擴(kuò)展到銅冶煉。該技術(shù)在我市宇騰有色、華信集團(tuán)等企業(yè)已成功應(yīng)用,綜合效益顯著。筆者根據(jù)目前此法在我市幾家鉛冶煉企業(yè)所應(yīng)用的基本情況,就該法氧氣底吹熔煉爐的開爐環(huán)節(jié),暢所欲言:
一、開爐前所要做的準(zhǔn)備工作
開爐前的首要工作是人員配備,這是氧氣底吹熔煉爐開爐的先決條件。開爐及投底鉛前應(yīng)做到人手齊備、確??焖偻瓿赏兜足U,快速開爐。
因新砌底吹爐體在長期處于冷態(tài),因此,在底吹爐升溫過程要求嚴(yán)格按底吹爐升溫工藝要求執(zhí)行,防止因升溫不當(dāng)而導(dǎo)致爐襯及附屬設(shè)施熱應(yīng)力損傷,給后續(xù)生產(chǎn)帶來安全隱患;同時(shí)也防止升溫不夠,使底吹爐進(jìn)入生產(chǎn)位時(shí)各熔池反應(yīng)難以迅速進(jìn)行,沒有很好的熔池?fù)蟿?dòng)的結(jié)果會(huì)產(chǎn)生氧槍工作不穩(wěn)定,從而直接導(dǎo)致加料口大量煙氣外溢。因此,主燃燒器工作時(shí)間按底吹爐升溫曲線執(zhí)行升溫制度,為防止升溫不當(dāng)所造成的底吹爐爐襯損傷,故在開啟主燃燒器升溫前應(yīng)使用木柴烤爐,烤爐時(shí)間不能低于一天(24小時(shí)),木柴烤爐時(shí)應(yīng)保證入爐柴的干燥,在爐膛內(nèi)的木柴應(yīng)始終處于燃燒狀態(tài),禁止一次性投入大量木柴,人工助燃的烤爐方式進(jìn)行。
如何使底吹爐進(jìn)入生產(chǎn)位時(shí)爐體內(nèi)交互反應(yīng)迅速進(jìn)行,不但要有足夠的反應(yīng)溫度,還要有充分的反應(yīng)環(huán)境,營造一種反應(yīng)器內(nèi)良好的反應(yīng)環(huán)境是保證底吹爐開爐時(shí)煙氣不外溢的重要條件,開爐時(shí)投入底鉛是最好的解決辦法。因?yàn)楣鈶{主燃燒器的升溫很難達(dá)到使底吹爐內(nèi)產(chǎn)生足夠的液相環(huán)境,底鉛投入量50噸,鉛層高度25—30厘米。
二、開爐時(shí)所要做的工作
底吹爐開車前,應(yīng)啟動(dòng)被料系統(tǒng),按生產(chǎn)技術(shù)科提供的配料單進(jìn)行配料,制備合格粒料。通過制氧站開始送氧、氮?dú)?,提升至氮?dú)鈮毫?、25MPa,氧氣壓力1、3MPa。主控人員對(duì)現(xiàn)場氣、水控制閥門組件是否在正常位,各工段現(xiàn)場、機(jī)輔材料準(zhǔn)備好,通知硫酸工段、余熱鍋爐及電收塵做好開車準(zhǔn)備,待各崗位及相應(yīng)生產(chǎn)工藝指標(biāo)達(dá)到要求后,底吹爐進(jìn)入生產(chǎn)位。進(jìn)入生產(chǎn)位以后,主控室執(zhí)行底吹爐開爐制度,控制入爐料量及氧料比,防止長時(shí)間低氧料比操作在爐內(nèi)產(chǎn)生生料積壓,影響后期爐況順行,同時(shí)也應(yīng)防止長時(shí)間的高氧料比操作而影響底吹爐的沉鉛。加料時(shí)可采用從小到大漸進(jìn)的加料方式結(jié)合熔池液面高度合理控制加料量及氧料比,加料情況見下表:
時(shí)間間隔 加料量(t/h)氧料比控制(Nm3氧氣量/噸量)說明
開爐 0 0
開爐后1小時(shí)左右 15-17 130±5
開爐后1小時(shí)-2小時(shí) 17-19 130±5
開爐后2小時(shí)-3小時(shí) 19-20 125 注意探測熔池高度
開爐后3小時(shí)-5小時(shí) 20-21 130 注意探測熔池高度及渣流動(dòng)性
開爐后5小時(shí)-出渣 按熔池高度控制加料量 按爐內(nèi)渣流動(dòng)情況控制氧料比 要關(guān)注探測熔池高度及流動(dòng)性 出渣后 正常加料 正常氧料比 要控制好熔池高度
正常生產(chǎn) 正常加料 正常氧料比 可以正常生產(chǎn)操作
因底吹爐開爐前期加料量上不去,煙氣中SO2濃度低,硫酸引風(fēng)后會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)化器溫度形成負(fù)沖擊,轉(zhuǎn)化器溫度過低后(一段不低于420℃,二段不低于485℃,三段不低于450℃)SO2轉(zhuǎn)化率不高,硫酸尾氣中SO2含量上升,加劇硫酸尾吸工作難度,不利于環(huán)保,硫酸工段減少引風(fēng)量會(huì)直接導(dǎo)致底吹爐內(nèi)負(fù)壓過低后,爐內(nèi)煙氣外溢。因此硫酸工段在開爐初期轉(zhuǎn)化器升溫時(shí)間不低于24小時(shí)。
同時(shí)余熱鍋爐在底吹爐執(zhí)行升溫知道前系統(tǒng)檢查所有閥門、管件、儀表、控制器件及余熱鍋爐生產(chǎn)用材料準(zhǔn)備情況,待底吹爐開始升溫后,開啟循環(huán)泵系統(tǒng),調(diào)節(jié)循環(huán)水流量,同時(shí)監(jiān)控汽包水位,除氧器水位,軟水箱備水工作情況,執(zhí)行余熱鍋爐作業(yè)制度;當(dāng)接到主控室開爐指令后,進(jìn)入余熱鍋爐生產(chǎn)作業(yè)制度,同時(shí)監(jiān)控汽包水位、壓力、水溫;除氧器水位、水溫;循環(huán)水流量;煙氣溫度變化并作出具體動(dòng)作;軟水箱備水等工作情況。電收塵在底吹爐升溫時(shí),對(duì)所屬崗位設(shè)備、現(xiàn)場、本崗位使用工具檢查和準(zhǔn)備,開啟陰極加熱;接底吹爐開爐指令后,開啟2#、3#埋刮板,開啟各電場,調(diào)整電壓,要求二次電壓不低于4萬伏,并監(jiān)視各電場、設(shè)備工作情況同時(shí)開啟各陰、陽極振打,必要時(shí)可以進(jìn)行人工振打。
在開爐前相關(guān)工作人員應(yīng)準(zhǔn)備好堵口用黃泥、鋼釬,關(guān)注鉛口鉛液面上漲情況,并做好保溫工作,渣口工準(zhǔn)備脫模泥漿,在接到主控室指令后,燒開渣口放渣,進(jìn)入正常放渣崗位制度。待鉛口出鉛后,進(jìn)入鉛口作業(yè)制度。
為此,氧氣底吹熔煉爐的開爐工作就告別了一段落,那么接下來,我們要密切關(guān)注:開爐時(shí)熔池溫度變化;煙氣溫度變化、渣含鉛情況、處理情況時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎操作、進(jìn)料情況、認(rèn)真分析鍋爐循環(huán)水量、汽包水位、給水泵流量、除氧器水位三者對(duì)應(yīng)關(guān)系。