第一篇:常減壓車間安全月活動征文
常減壓車間安全月活動征文
安全之殤
當(dāng)新聞媒體報道某化工廠出現(xiàn)觸目驚心的事故的時候,作為石油化工一名操作工,會有如何感想?安全的話題對于化工廠而言屬于老生常談的話題,并把它納入規(guī)定章程。可惜,我們都能按照操作規(guī)程操作?我不敢茍同。安全生產(chǎn)關(guān)乎個人和整個化工廠的利益。其重要性可見一斑。
化工生產(chǎn)無小事,此言非虛。面對用生命換來的教訓(xùn)。我們能否從中學(xué)到什么,并在實際生產(chǎn)中得到應(yīng)用,防患于未然。避免化工事故的發(fā)生。從大量的化工事故中往往看到這樣一種現(xiàn)象:事故常常都是操作工在生產(chǎn)工作中,抱有大意不在乎的心態(tài),或者被所謂的經(jīng)驗主義麻痹了自己。覺得有些小事無所謂。事故就是在這種心態(tài)下最容易發(fā)生。所以我們可以看出,無論做什么工作,干那種崗位,必須要有強烈的責(zé)任感。干一行,愛一行,全身心的投入工作當(dāng)中。把工作當(dāng)成自己的事業(yè)來做,這樣才能更快的進入角色。
如果一個操作工缺乏責(zé)任感,做工作舊缺乏主動性,沒有激情。粗心大意。這種心態(tài)做事情很容易出差錯。事故出現(xiàn)的概率就大的多。我們要想抹殺事故,遠離事故,從事化工生產(chǎn)必須要有強烈的責(zé)任感。
俗語有言“小心使得萬年船”。這給我們這樣一種啟示:做工作一定細心,謹慎。比如小到我們改一個流程,我們都要三級確認。這樣才不容易出錯,把生產(chǎn)事故提前扼殺于搖籃之中。其他我不一一贅
述。
最后我想說合格的一名操作工要有耐心。怎么講?大家總是有一種壞毛病。做事情缺乏耐心?;どa(chǎn)有很多參數(shù)的控制需要微調(diào)。不能為了省時間,或者自己的浮躁,而快速調(diào)整。這樣也容易出錯。
只要我們把安全放到心中,做事具有責(zé)任心,細心,并且有耐心。事故就會遠離我們,給我們一個和諧的生產(chǎn)環(huán)境。
工藝一班盛世杰
常減壓車間
2013年6月22日
第二篇:常減壓車間2006年工作總結(jié)(共)
常減壓車間2006年工作總結(jié)
2006年是我公司新項目的攻堅年、跨越年,充滿了挑戰(zhàn)與考驗,在各級領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下戰(zhàn)勝了種種困難,是一個嶄新的石化配套設(shè)備屹立在石化公司.常減壓車間才項目建設(shè)與生產(chǎn)中首當(dāng)其沖,在領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮下,一面積極組織新設(shè)備的建設(shè);一面精心組織安全生產(chǎn),通過全車間干部員工的共同努力、奮斗,雙雙圓滿完成了各項任務(wù)。
一、2006年工作的回顧
2006年對常減壓車間來說,更具有挑戰(zhàn)性,全年開停車共4次,這也是生產(chǎn)史上次數(shù)較多的一年,加工原油108133.788噸、完成輕油產(chǎn)品47331.596噸、瀝青產(chǎn)品60042.194噸、輕油產(chǎn)品出率為43.8%、綜合收率為99.3%、燃料油消耗16.1kg/噸。原油加工量創(chuàng)石化公司歷史較好水平,輕油產(chǎn)出率比公司下達的指標高出2.3個百分點,并輕油、瀝青產(chǎn)品合格率達100%,各項指標的完成均達到或超過歷年。
在設(shè)備運行和設(shè)備檢修方面,車間多次組織會議研究討論,對設(shè)備幾次拉網(wǎng)式檢查、排查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,生產(chǎn)中加強巡檢、嚴格要求,定時檢查、巡查,全年生產(chǎn)均無出現(xiàn)任何影響生產(chǎn)的設(shè)備事故和人為的操作事故,按時完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。在節(jié)能降耗方面,通過對加熱爐排管的更新加大直徑同時解決了原油含水的問題,提高了日加工量,對燃燒系統(tǒng)的改造也取得了顯著的效果,特別是克服了燃料油中存在雜質(zhì)多、黏度大、霧化效果不好等困難因素,是燃料油消耗穩(wěn)步控制在公司規(guī)定的指標以下,可以說2006年是常減壓車間的安全年、效益年、雙利年,受到公司領(lǐng)導(dǎo)的好評和認可。
二、精心、細心完成新項目建設(shè)
項目建設(shè)是常減壓車間2006年工作的重中之重,我們的工作堅持高標準、嚴要求、自我加壓,經(jīng)過班子組織篩選,組成了一支業(yè)務(wù)水平高,能吃苦受累、素質(zhì)全面、經(jīng)驗豐富的過硬隊伍,在建設(shè)中學(xué)習(xí)、鍛煉、實踐。以主任為首的班子,身先士卒,帶領(lǐng)員工干在現(xiàn)場、拼在現(xiàn)場、住在場內(nèi),一邊學(xué)習(xí)、一邊建設(shè)、一邊做好與施工單位的協(xié)調(diào)工作,為施工單位提供一切便利條件,急施工單位之所急,同時,監(jiān)督施工質(zhì)量、督促施工進度,對安裝不合理的工藝流程,及時溝通改進,以簡而精為公司節(jié)約開資,項目建設(shè)鼓舞人心,我車間全體員工豪情滿懷,為新項目的早日投產(chǎn)做好了一切準備。
三、搞好員工培訓(xùn)、提高員工素質(zhì)
在4次開停車過程中,我們重點從安全入手,加強了員工的安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn),及設(shè)備工藝的現(xiàn)場指導(dǎo),特別是對新員工上崗安全教育放到首位,對新員工上崗、定崗做到一絲不茍,注重了以老帶新,從各崗位上確定了師徒關(guān)系,促進了相互的團結(jié)、曾進了感情、帶動了工作為安全生產(chǎn)打下基礎(chǔ)。
2007年我車間面臨,面廣、點多、人員少的現(xiàn)實情況,原有為一套裝置所配備的人員,再不增員的情形下保障兩套設(shè)備安全高效的運行,就必須提高領(lǐng)導(dǎo)的管理力度和員工的整體素質(zhì),我車間新員工雖然具備一定的理論基礎(chǔ),但實際操作經(jīng)驗和能力不足,加強培訓(xùn)、提高整體戰(zhàn)斗力為當(dāng)務(wù)之急。
總結(jié)2006年的工作,所取得的成績是有目共睹的,但為了2007年工作的更好、更出色,我們常減壓車間在量化管理、文明生產(chǎn)上還存在著不足之處。
一、加強管理
2007年是我們公司效益騰飛年,為了更好的完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù),充分體現(xiàn)員工的積極性,我們車間內(nèi)部進一步制定安全管理、量化管理制度與實施辦法,對班組與個人進行考核納入工資分配中去,對班組考核以安全、日加工量、綜合收率、出油率、質(zhì)量、文明生產(chǎn)進行分量化考核。對個人以安全崗位職責(zé)、政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、衛(wèi)生、巡檢進行全面考核,實行獎勤罰懶、公平公正、能上能下,確保車間內(nèi)部管理提高。
二、文明生產(chǎn)
為了創(chuàng)造一流的生產(chǎn)環(huán)境,進一步提高員工政治素質(zhì),加強員工學(xué)習(xí)培訓(xùn),從跑、冒、滴、漏的一點一滴抓起。
2007年我們?nèi)囬g將掀起愛廠敬業(yè)、企業(yè)是家的比、學(xué)、趕的積極氛圍,努力促使常減壓車間的文明生產(chǎn)走在公司前列,爭取2007年文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)先進單位。
常減壓車間
2007年1月16日
第三篇:常減壓總結(jié)
2006常減壓裝置工藝技術(shù)管理總結(jié)
常減壓裝置在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、各處室的支持及兄弟單位的幫助配合下,圍繞公司的利潤目標和車間的生產(chǎn)方針目標積極開展了各項工作,取得了生產(chǎn)安全平穩(wěn)、各項經(jīng)濟技術(shù)指標達到要求的成績,現(xiàn)就全年裝置在工藝技術(shù)管理方面的工作做一總結(jié): 一.圍繞裝置達標,做好車間生產(chǎn)工作
2006年常減壓裝置的工藝管理工作重點是圍繞裝置達標而展開的,在生產(chǎn)中我們遇到的困難主要有設(shè)備腐蝕狀況加重(主要是常頂空冷器入口管束的腐蝕穿孔)、原油加工品種多樣化且性質(zhì)較差等困難(摻煉高酸值的杜里和奎都原油),常減壓裝置全體干部職工積極工作、迎接挑戰(zhàn),找出解決困難的辦法,保證了全年的安全平穩(wěn)生產(chǎn),完成了公司下達的各項經(jīng)濟技術(shù)指標。
經(jīng)濟技術(shù)指標完成情況
序號
項目
單位
方針指標
2005年
2006.10
2006年1-10月累計
加工天數(shù)
天
≥36
5339
304 2
原油加工量
萬噸
375
3483988
321020
3132356 3
能耗
公司
Kg標油/噸
≤9.90
10.21
9.70
9.71
總公司
≤10.80
加工損失
%
≤0.15
0.15
0.14
0.14 5
餾出口合格
%
≥98
99.17
99.72 6
脫鹽合格
%
≥96
98.31
96.81
98.17 7
排污污水
合格率
%
≥95
8
非計劃停工
次/年
0
0
0
0 9
輕油收率
%
47.5
47.32
46.25
48.62 達 標 率
從今年經(jīng)濟技術(shù)指標完成情況來看,我們已較好地完成了公司下達的各項生產(chǎn)指標,下面就裝置生產(chǎn)指標作一分析: 1.加工原油
2006年1~10月份,常減壓裝置累計加工原油313.2356萬噸,日平均10303噸,負荷率為85.86%。期間處理量為9000~10600噸/天,達到歷年較佳裝置負荷率。常減壓裝置嚴格按照公司總調(diào)的指令,及時調(diào)整原油加工量,配合公司平衡全廠生產(chǎn)物料,努力實現(xiàn)最佳經(jīng)濟效益。
今年以來共加工原油18種(馬西拉、阿曼、辛塔、西江、貝蘭克、查蒂巴朗、阿朱納、杜里、文昌、克盟克、薩里爾、維杜里、黑獅、愛斯克蘭特、番禺、沙哈林、潿洲、尼羅河),其中馬希拉和阿曼原油為常見品種;克盟克、薩里爾、沙哈林原油為今年首次加工品種。2.輕油收率 2006年1~10月份,常減壓裝置累計生產(chǎn)輕油1522921噸,輕油收率為48.62%,高于全年計劃指標(47.5%),同時也高于實際加工原油的理論輕收(350℃含量),其中每個月的實際輕收均高于理論值的1.5%左右。
2006年以來,常減壓車間繼續(xù)采用各種措施,努力提高裝置輕油收率:①減二線做封油,減一線作柴油或船用燃料油。②常四線油進減壓塔分餾,再自減一線產(chǎn)出柴油。③控制操作平穩(wěn),提高常壓塔分餾效果,減少常渣(催化料)中350℃含量。④科學(xué)使用柴油抗乳化劑,消除或減輕油堿乳化,到達減少堿渣外排帶油和因此帶來的加工損失。⑤優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),合理分配常三線、減一線油品質(zhì)。今年大部分時間,常減壓裝置積極配合公司,將常三線生產(chǎn)質(zhì)量較好的柴油,其365℃含量控制在≮95%;減一線生產(chǎn)重質(zhì)柴油,其365℃含量仍維持控制在≮85%~90%。通過減一線深拔,既可優(yōu)化常減壓產(chǎn)品資源配置,又可保持整個裝置能在一定程度上多拔柴油。⑥常減壓裝置同時注重日常工藝技術(shù)管理工作,技術(shù)人員深入中控室,認真指導(dǎo)操作人員優(yōu)化操作調(diào)節(jié),并根據(jù)常三線、減一線油365℃含量指標的隨時改變,實現(xiàn)卡邊控制。今年,常減壓裝置在克服實際加工原油性質(zhì)較重和加工原油品種復(fù)雜帶來的不利因素的條件下,較好地完成任務(wù)了公司的輕收指標。3.能耗
2006年1~10月份,裝置綜合能耗為9.71萬大卡/噸原油,低于公司達標要求。裝置在控制能耗方面做了以下工作:
? 根據(jù)原油性質(zhì)及時調(diào)整操作,提高原油換熱終溫、適當(dāng)調(diào)節(jié)加熱爐的操作,降低燃料消耗;
? 調(diào)節(jié)好各冷卻器冷卻水用量,降低裝置水的單耗;新鮮水增加量:①常二、三線柴油電精制投用,用水量(進行水洗)為6~7噸/時;②氣分裝置來的回用水不足量,電脫鹽的注水需間斷的補充新鮮水來保證注水量的穩(wěn)定;循環(huán)水用量較高的原因:①氣溫升高空冷效果變差,增加了冷卻器的水消耗量;②9月份焦化停工,減渣改走冷出料,17日-31投用減渣冷卻器,多耗循環(huán)水。
?
8月份燃料氣單耗較高的原因:①本月加工量較低;②本月8日9:10兩爐改自然通風(fēng),停用加熱爐空氣預(yù)熱器,工程公司對空氣預(yù)熱器進行檢修,清理被堵塞的煙道,經(jīng)過測算預(yù)熱器被停后,燃料單耗增加0.45 Kg標油/噸原油左右。21日檢修完畢正常投用,兩爐改為強制通風(fēng)。
夏季電耗上升的主要原因:①氣溫升高,增開空冷風(fēng)機的電機;?
?
在3月-8月份由于原油性質(zhì)較好,及時對電脫鹽系統(tǒng)操作做了調(diào)節(jié),達到節(jié)電節(jié)水和節(jié)劑的目的,效果較為理想。
? 根據(jù)氣溫變化情況,及時對部分空冷風(fēng)機進行停、運調(diào)節(jié),節(jié)約電耗。
? 根據(jù)所加工原油酸值的高低,及時調(diào)節(jié)柴油精制操作,盡量不開或少開常二線柴油電精制,進一步節(jié)約裝置的電耗和新鮮水的耗量。
? 加強對蒸汽的日常管理,減少浪費。
積極做好減渣、蠟油和常重外輸熱措施正常投用工作。?
? 做好裝置內(nèi)計量儀表的準確性工作。每月與生產(chǎn)處和計量站進行核對相關(guān)數(shù)據(jù),經(jīng)過努力使得裝置統(tǒng)計的各項單耗指標和生產(chǎn)處報表基本上保持一致,準確的數(shù)據(jù)才能得出準確的分析結(jié)果,因此為我裝置的節(jié)能降耗工作打下了必要的基礎(chǔ)。使裝置06年能耗指標達標起到關(guān)鍵作用。
4.餾出口合格率:1-10月份餾出口合格率為99.72%,高于達標指標98%,同時高于去年全年的餾出口合格率99.17%。主要原因是要求常三線90%點餾出溫度控制在5℃范圍內(nèi),進行卡邊操作,在操作上有一定的難度。車間針對操作人員對常三線90%餾出溫度控制在5℃范圍內(nèi)有很大的心理壓力這一情況,作了一些細致的工作,首先鼓勵操作人員大膽搞好生產(chǎn);經(jīng)過不斷的摸索,再則排除一些客觀因素,由松至緊地對操作人員進行考核。常三線90%點餾出溫度基本能控制在5°的指標范圍內(nèi)。
3月份根據(jù)本月加工原油性質(zhì)、常三線油的酸度較低等情況,以及按照《直餾煤、柴油精制優(yōu)化運行方案》的要求,決定開、停柴油電精制,保證常二、三線柴油加權(quán)酸度滿足指標要求和公司出廠產(chǎn)品質(zhì)量要求。另外在重整、加氫裝置8月份停工檢修期間以及摻煉高酸值原油(9月份開始摻煉杜里原油、10月份摻煉奎都原油),常三線柴油電精制和常二線精制同時開工運行,由于精制前的柴油酸度比較高,給電精制罐的操作造成一定的影響,雖然柴油精制乳化較為嚴重(使用WTH-Ⅲ型柴油抗乳化劑效果不理想),但是經(jīng)過車間的精心調(diào)整操作(并及時聯(lián)系更換使用OA-4型柴油抗乳化劑,效果比較理想)能夠保證柴油的產(chǎn)品質(zhì)量合格。
5.電脫鹽合格率:1-10月份電脫鹽合格率為98.17%,高于達標指標96%,影響脫后原油含鹽合格率的主要原因:①加工貝萊納克原油,鹽的脫除難度較大;②氣分裝置過來的回用水供給不穩(wěn)定,使得本裝置不得不調(diào)整電脫鹽罐的注水操作,回用水量偏低時,有時為了節(jié)約新鮮水而降低了電脫鹽罐的注水量,而頻繁補充新鮮水,也會造成電脫鹽罐的注水溫度比較低;同時由于同時摻煉杜里原油和阿曼原油,摻煉比例較高(10%)的杜里原油,這樣對原油脫鹽的效果影響也較大。
6.含油污水合格率: 1-10月份裝置含油污水合格率為100%,高于達標指標95%。車間組織專人負責(zé)裝置環(huán)保事宜,根據(jù)影響含油污水合格率的因素,及早作好工作,保證了裝置含油污水合格率達標。如做好采樣口油品進行回收工作;維護好機泵,特別是加強重油泵的維護,減少機泵維修率,同時要求鉗工提高機泵維修水平,一次性修徹底,盡量避免重復(fù)修泵。;加強工藝技術(shù)管理,杜絕違章排放;在系統(tǒng)操作不穩(wěn)的情況下,和總調(diào)取得聯(lián)系,關(guān)閉初頂去催化輕烴線,減少系統(tǒng)反串輕油對裝置生產(chǎn)造成的危害。
7.含鹽污水合格率:今年含鹽污水合格率為98.85%,高于達標指標95%。車間在生產(chǎn)中一是控制好電脫鹽界位,和儀表經(jīng)常進行聯(lián)系,二是加強電脫鹽操作,及時調(diào)整操作參數(shù),保持電脫鹽罐內(nèi)界位油水分離較好,防止脫水帶油。
8.操作平穩(wěn)率:1-10月份操作平穩(wěn)率為99.50%,高于達標指標98%,影響車間操作平穩(wěn)率的主要因素是兩爐爐出口溫度。車間主要做了以下工作:
?
加強調(diào)節(jié),平衡好爐進料各分支溫度和流量;
? 聯(lián)系相關(guān)部門和單位,穩(wěn)定高壓瓦斯壓力,減少因高瓦波動造成的爐出口溫度波動。
9.加工損失:1-10月份加工損失為0.14%,高于與達標指標0.15%。常減壓裝置的加工損失主要為原油含水所帶來的“損失”,實際生產(chǎn)中,三頂(初、常、減)瓦斯按要求正常回收(去催化或做燃料),無排火炬、排空等情況發(fā)生,設(shè)備無泄漏、無外排損失;開好柴油電精制,減少乳化液的產(chǎn)生量,達到減少柴油損失的目的。
10.上報事故和非計劃停工:今年在車間全體職工的共同努力下,未發(fā)生任何上報事故和非計劃停工事件。加強對班組巡檢掛牌的督查,保證裝置運行安全生產(chǎn)。
二?加強工藝參數(shù)的控制,做好新油種的加工工作
根據(jù)統(tǒng)計今年裝置共加工了18種原油,其中克盟克原油、薩里爾原油、沙哈林原油為首次摻煉加工,為此我們加強了工藝參數(shù)的控制,組織好新油種原油的加工工作??嗣丝嗽停?/p>
3月27日13:00首次加工克盟克原油,混合比例為克盟克19.6%、阿曼26%、馬西拉54.5%。4月份摻煉克盟克油的比例在5~20%之間,共加工24000噸。新油加工期間,生產(chǎn)情況正常,操作平穩(wěn),產(chǎn)品質(zhì)量控制良好。
克盟克原油的基本性質(zhì)為:密度0.8234g/cm3,<350℃的餾分占原油重量的52.90%,凝點13℃,硫含量0.16%,鹽含量18.9mgNaCl/l,酸值0.07mgKOH/g,重金屬含量較低,屬于低硫石蠟基原油,適合我公司加工。薩里爾原油:
4月5日15:40首次加工薩里爾原油,混合比例為薩里爾24.6%、阿曼40.8%、馬西拉34.6%。4月份摻煉薩里爾油的比例在15~25%之間,共加工62000噸。新油加工期間,生產(chǎn)情況正常,操作平穩(wěn),產(chǎn)品質(zhì)量控制良好。薩里爾原油的基本性質(zhì)為:密度(暫缺)g/cm3,<350℃的餾分占原油重量的44.82%,蠟含量19.28%,凝點23℃,硫含量0.14%,鹽含量4.0mgNaCl/l,酸值0.05mgKOH/g,重金屬含量較低,屬于低硫石蠟基原油,適合我公司加工。沙哈林原油:
7月29日0:15分,我廠首次加工沙哈林原油,摻煉比例15%。本月1-15日繼續(xù)摻煉加工沙哈林原油,在加工沙哈林原油期間(沙哈林原油摻煉比例為13.8-15%),主要與阿曼原油進行混煉,阿曼原油摻煉比例在44.7-54%之間,由于沙哈林原油和阿曼原油酸值都比較高(酸值分別為0.40mgKOH/g和0.47mgKOH/g),造成精制前常三線柴油酸度高,為23.48-41.62mgKOH/100ml之間、減一線柴油酸度在28-54mgKOH/100ml之間,這樣對常減壓裝置電精制罐的操作影響比較大,由于柴油精制前的柴油酸度較高,使用WTH-Ⅲ型柴油抗乳化劑效果不理想,使得精制柴油乳化較為嚴重,外排堿渣量增多而且?guī)в土看螅斐刹裼蛽p失量大,影響經(jīng)濟效益。
三?操作調(diào)整和問題處理
3.1
元月3日12:20發(fā)現(xiàn)常壓爐第三路出口熱偶漏油。為保安全,立即對操作進行相應(yīng)的調(diào)整:爐-1出口溫度降到340℃,煉量降到9300t/d,改柴油方案。當(dāng)日17:00完全處理好后,恢復(fù)正常操作,即爐-1出口溫度提到365℃,煉量提到10650t/d,改航煤方案。3.2
元月10日9:25分開始摻煉杜里原油,比例7.6%(期間杜里油的最高比例為9.9%),酸值高達0.32mgKOH/g,常三線酸度35 mgKOH/100ml、減一線酸度45 mgKOH/100ml左右。摻煉期間于9日投常三線電精制(D1018),11日投常二線電精制(D1029),當(dāng)杜里油比例大于5%時,對D1018柴油電精制操作影響較大,乳化液增多,建議將杜里油比例控制在5%左右。
3.3
電脫鹽D1001/3(3#罐)電極棒問題。元月31日5:30分,崗位巡檢發(fā)現(xiàn)電脫鹽3#罐的C相變壓器有異常聲音,其電流高達30A,聯(lián)系電工檢查判斷是A相電極棒被擊穿,停電退油處理后,于二月3日投用3#罐正常。9月2日22:45檢查發(fā)現(xiàn)D-1001/2C相變壓器漏油著火,及時處理,并聯(lián)系消防對進行配合。4日9:30已將D-1001/2罐內(nèi)油全部頂?shù)紻-1001/3罐內(nèi),9日電工對D-1001/2C相變壓器進行檢修,更換了電極棒后,對D-1001/2進行裝油,12日裝油完畢正常投用。
3.4
電精制D1017下罐問題。2月14日切換到D1017運行時,發(fā)現(xiàn)D1017下罐送電不正常,電壓一直都在2kv左右,電流高達20A(正常值為3A),聯(lián)系電工檢查,未能查出問題。20~21日,開罐清除D1017罐內(nèi)的粘稠物,再用高壓水沖洗干凈,22日電工檢查沒問題后封罐,23日D1017進油,投用正常。
3.5
精制部分工藝流程的變動情況。為配合實施《直餾煤、柴油精制優(yōu)化運行方案》,常減壓裝置的部分工藝流程做了必要的改動:①2月17日增加跨線,使減一線能直接進D-1017下罐。②2月24日增加一條常三線跨常二線的流程,其目的是,在只需精制處理少量的常三線柴油時,停開常三線精制,將這部分油改進入常二線一同精制處理。
3.6
塔頂三注:考慮到塔頂冷凝水堿性過高可能產(chǎn)生垢下腐蝕。于3月20日,將PH值實際控制值從8左右調(diào)至7左右,效果在觀察中。9月27日根據(jù)實際操作情況,將減頂和塔頂注水改用軟化水。
3.7
氣分的回用水問題(1)
5月02日17:00,因回用水來量太大,造成電脫鹽注水罐(D1016)冒罐,其中伴隨著大量的污油?;赜盟畮в停謱?dǎo) 致常頂油16:00分析不合格。發(fā)現(xiàn)回用水帶油后,立即切斷回 用水進裝置,電脫鹽注水改為新鮮水,塔頂注水改用D1025注 水。同時,初、常頂油改走不合格線出裝置。
20:30分,常頂油加樣合格后,初、常頂油恢復(fù)原來的正常流程出裝置。氣分回用水供應(yīng)正常后,次日1:00,恢復(fù)使用回用水作為電脫鹽注水和塔頂注水。5日15:40,氣分裝置的回用水再次出現(xiàn)嚴重帶油(柴油),操作上將電脫鹽注水改用新鮮水,三塔注水改用D-1025回水。3.8 氣分的回用水問題(2)
為保證回用水在常減壓裝置的正常使用。15日,電脫鹽罐D(zhuǎn)-1016引溢流線進地下污水井,解決了因D-1016滿罐而將回用水溢流到地面,造成污染。同時,增加一條Ф50的補新鮮水線到D-1016液位控制閥后(原來補新鮮水線在控制閥組前),防止因回用水量不足補新鮮水時,回用水倒串進新鮮水系統(tǒng)內(nèi)。
在操作上也作了具體規(guī)定:投回用水時,引至液位控制閥上游的新鮮水閥必須關(guān)閉;回用水不足時,開直接進D1016的新鮮水補水閥,來彌補不足量;當(dāng)回用水停用時,必須關(guān)回用水閥,再開新鮮水閥,用D1016的液位控制來調(diào)節(jié)新鮮水的供應(yīng)量。3.9 催化切斷進料對常減壓裝置的影響
4月3日18:30因催化切斷進料,原油處理量降到10000噸/天控制。系統(tǒng)瓦斯壓力低,兩爐增點油火,以穩(wěn)定爐溫。常重和蠟油即時改走冷出料,當(dāng)日20:00恢復(fù)出熱料出裝置。19:00回用水停,改用新鮮水,23:20恢復(fù)正常供應(yīng)。3.10 焦化停工對常減壓裝置的影響 8月17日因焦化停工停工,常減壓裝置原油加工量降低到9900噸/天控制;減壓爐進料亦控制在110t/h,減壓爐出口溫度由393調(diào)低到388℃;將減渣改為冷料輸出,減渣串入常渣的量為10t/h左右。當(dāng)減渣串入常渣的量較大時,常渣(熱料)出裝置溫度容易超過200℃。3.11 加熱爐問題:
8月8日9:10兩爐改自然通風(fēng),停用加熱爐空氣預(yù)熱器,工程公司對空氣預(yù)熱器進行檢修,清理被堵塞的煙道,經(jīng)過測算預(yù)熱器被停后,燃料單耗增加0.45 Kg標油/噸原油左右。21日檢修完畢正常投用,兩爐改為強制通風(fēng)。
3.12 空冷問題:①8月25日18:30檢查發(fā)現(xiàn)EC-1001/1入口管束漏,及時停用,找出漏點后,聯(lián)系工程公司人員進行堵漏(共堵14根管束)?,F(xiàn)正常投用。②9月25日對EC-10013入口管束進行堵漏,共堵了三根。③9月30日EC-10012.3漏點堵漏后正常投用。3.13 機泵問題:9月24日03:00檢查發(fā)現(xiàn)P-10172大量漏油(承燒壞),及時進行切換到P-10171運行,聯(lián)系鉗工檢修后,作為備用。10月6日2:00分P-1018/2突然跳閘,及時切換至P-1018/1運行,P-1018/2聯(lián)系電工送電送不上電,鉗工拆走檢修,P-1018/1電機雜音大,由于沒有備用泵,只能帶病運行,10:00常壓封油改用常三線,17:00分P-1018/2修好運行,P-1018/1停運電工檢修,18:30修好,17:20封油改用減二線。為了防止兩臺封油泵無法運行常壓停封油的被動情況,31日常三和減一至封油罐流程增設(shè)一條跨線至封油泵出口(SR1006/2過濾器入口),在兩臺封油泵均無法運行情況下可以投用該線,以保證機泵的正常運行。
四?積極使用新產(chǎn)品、新技術(shù)合理使用化工原材料
在實際生產(chǎn)過程中,加大科技力度積極合理的使用有關(guān)新技術(shù)和新產(chǎn)品,穩(wěn)定安全生產(chǎn),針對裝置摻煉加工新油種和高酸值原油給生產(chǎn)帶來的困難,及時的調(diào)整操作并合理的使用化工原材料,保證操作平穩(wěn),控制好產(chǎn)品質(zhì)量。1-10月份化工三劑消耗統(tǒng)計見下表?;と齽┫慕y(tǒng)計表
使用單位
名稱
型號及規(guī)格
1-10月份 實際耗量
噸
單價 萬元/噸
消費成本萬元
注入量ppm
備注
常減壓
防腐劑
YF-97
28.82
2.04
初頂 50 常頂 60 減頂 150
破乳劑
2071(2003)
68.80
0.89
脫鹽劑
NS-7
47.0
0.68
柴油抗乳化劑
WTH-Ⅲ
80-120
OA-4
2.12
80-120
爐管清灰劑
HY-5型
1.97
高溫阻垢劑
NS-151A
23.66
2.26
燒堿
30%
0.16
分析:
目前在常減壓裝置使用的化工原材料有防腐劑、破乳劑、脫鹽劑、渣油阻垢劑和柴油抗乳化劑。我們對各種試劑能夠嚴格按照計劃量進行調(diào)節(jié)并控制的比較理想:使用破乳劑后能有效的控制原油脫后的含鹽量在3mmg/L以下,而脫鹽劑的使用對原油中鈣、鎂的脫除率分別提高21.6%和14.4%,渣油阻垢劑的使用能夠有效的提高渣油換熱系統(tǒng)的傳熱系數(shù)提高原油換熱終溫,柴油抗乳化劑的使用基本上解決了柴油電精制的乳化問題,有效的減少了堿渣的排放量和減少柴油損失。符合生產(chǎn)實際情況。
五?做好技術(shù)措施改造工作
5.1
精制部分工藝流程的變動情況。為配合實施《直餾煤、柴油精制優(yōu)化運行方案》,常減壓裝置的部分工藝流程做了必要的改動:①2月17日增加跨線,使減一線能直接進D-1017下罐。②2月24日增加一條常三線跨常二線的流程,其目的是,在只需精制處理少量的常三線柴油時,停開常三線精制,將這部分油改進入常二線一同精制處理。
5.2
封油罐加跨線:為了防止兩臺封油泵P-1018/1.2無法運行而造成常減壓裝置停封油的被動情況,于10月31日在常三和減一至封油罐流程處增設(shè)一條跨線至封油泵出口(SR1006/2過濾器入口),在兩臺封油泵均無法運行的情況下可以投用該線,以保證機泵的正常運行,穩(wěn)定生產(chǎn)。
六?加強職工培訓(xùn),提高職工的操作技能和事故應(yīng)變能力
?
組織好職工參加公司人力資源處的職業(yè)技能等級工考試;
? 車間在生產(chǎn)許可的情況下,積極組織班組人員進行換崗學(xué)習(xí),增加職工一崗多能和融會貫通的學(xué)習(xí)能力,結(jié)合生產(chǎn)實際情況,不定期對職工進行考試,提高職工對生產(chǎn)實際問題的處理能力;對新調(diào)入車間的職工進行一對一師傅帶徒弟學(xué)習(xí),基本達到三個月頂崗;
?
提高崗位練兵的效能,對出題內(nèi)容和答題情況車間技術(shù)人員及時進行檢查和評判,并把結(jié)果納入獎金考核內(nèi)容。
七?2007年工作打算
1.圍繞2007年方針目標,努力工作,使各項經(jīng)濟技術(shù)指標比2006年更進一步,完成集團公司下達的利潤目標;
2.貫標上等級,配合公司做好ISO10002的標準升級以及HSE體系的運行,提高車間工藝技術(shù)管理體系,規(guī)范車間生產(chǎn)管理運作過程。3.積極投用新產(chǎn)品、新技術(shù),加大石油煉制行業(yè)的科技含量,提高職工技術(shù)創(chuàng)新意識; 4.以市場為導(dǎo)向,配合公司做好柴油升級工作,提高公司產(chǎn)品質(zhì)量; 5.積極和各職能處室聯(lián)系,爭取全部投用車間2007年挖潛增效措施。6.搞好職工培訓(xùn),提高操作技能,改變觀念、增強競爭能力;
2006年的工作已經(jīng)結(jié)束了,我們不斷地總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓(xùn),為更好地完成2007年的工作目標而努力,使車間在工藝管理和經(jīng)濟技術(shù)指標的完成達到更好的水平,為公司多創(chuàng)效益。
第四篇:常減壓車間事故應(yīng)急預(yù)案處置方案
350萬噸/年重交瀝青裝置現(xiàn)場事故處
理預(yù)案
常壓塔底泵P1012A泄漏著火的現(xiàn)場
處置方案 事故原因和風(fēng)險性分析
(一)事故原因:
(1)泵出入口閥門填料老化、壓偏等原因造成泄漏。(2)泵出、入口法蘭,閥門法蘭墊片損壞。(3)端面密封泄漏。(4)泵體腐蝕磨損穿孔。
(5)流量大幅度波動、后路憋壓等原因引起的泄露發(fā)生著火。
(6)泵超壓或溫度變化劇烈。
(二)事故的危害程度及影響范圍:
常底重油溫度較高,一般抽出溫度在350-360℃左右,閃點一般在280-300℃左右,自燃點一般在300-320℃,一旦大量泄漏遇到空氣變會自燃,勢必發(fā)生火災(zāi)事故,且常底泵周圍都是重油管線和高溫高壓油品管線,一旦大面積泄漏著火導(dǎo)致其他管線著火后果非常嚴重。
(三)事故前可能出現(xiàn)的征兆:
(1)閥門填料出現(xiàn)輕微泄漏且泄漏量繼續(xù)變大。
(2)泄漏機泵出口壓力下降,減壓爐進料量降低,減壓爐出口溫度升高。
(3)泄漏機泵處有明火,著火冒黃煙。(4)常壓塔底液位升高。
應(yīng)急組織及職責(zé)
2.1 應(yīng)急組織
險情發(fā)生后,當(dāng)班崗位人員即自動生成事故現(xiàn)場應(yīng)急處置小組。
組長:班長 組員:全體班員 2.2 處理方法
(1)如果漏油著火較小時:
班長應(yīng)立即組織滅火。聯(lián)系調(diào)度、匯報車間,啟用車間應(yīng)急預(yù)案。
主操1控制爐出口溫度至正常范圍,配合主操2切換常壓塔底泵。
主操2馬上啟動備用泵P-1012B,同時副操1緊急停下泄漏機泵,關(guān)死泵進出口閥門,維持正常生產(chǎn)。
副操2負責(zé)使用消防蒸汽、滅火器、石棉被等器材滅火。
(2)如果噴油著大火,人員無法靠近時:
班長 負責(zé)應(yīng)急處置的指揮和向上級匯報,并聯(lián)系消防隊。主操1切斷加熱爐燃料油及瓦斯,加熱爐迅速熄火降溫切斷原料,兩爐高壓瓦斯溫控閥前后手閥及副線閥關(guān)閉兩爐低壓瓦斯手閥關(guān)閉;常、減頂?shù)蛪和咚垢拇髿夥趴找来螌蔂t燃料油手閥關(guān)死,高壓瓦斯手閥關(guān)閉。確認熱爐聯(lián)鎖動作啟動。裝置按緊急停工處理。
主操2 聯(lián)系調(diào)度從配電室停掉P-1012A電源,同時關(guān)閉常壓塔底抽出閥和減爐六路進料調(diào)節(jié)閥及前、后手閥。關(guān)閉減頂瓦
斯去常壓爐閥關(guān),打開V-1004大氣放空。然后停減壓抽真空。先一級,再停二級抽真空蒸汽,關(guān)閉末級放空,停三級抽真空蒸汽,減壓系統(tǒng)緩慢破壞真空。恢復(fù)常壓后再開末級放空。
副操1停常壓塔底和側(cè)線吹汽,過熱蒸汽改放空。將常頂、常一線、常二線、常三線改走不合格線。
副操2停各塔頂注水、注劑與電脫鹽注水、注劑。停用的渣油、重油管線給伴熱或聯(lián)系調(diào)度協(xié)調(diào)給蒸汽吹掃。
副操3在路口等候并指引消防車快速到達著火地點。
各崗位人員應(yīng)做到既有分工,更注重互相配合,形成合力?,F(xiàn)場應(yīng)急處置程序
3.1 最先發(fā)現(xiàn)火情者應(yīng)立即使用對講機向班長報告火情,然后迅速使用現(xiàn)場推車式或手提式滅火器,根據(jù)現(xiàn)場情況先期進行撲救或盡可能多的做好滅火準備工作。
3.2 班長接到火情報告后,立即帶領(lǐng)全班人員以做快速度到達現(xiàn)場,指揮展開滅火行動。如火勢較小,有把握撲滅,可全力組織撲救,暫不匯報;如沒有把握撲滅,應(yīng)及時將火情簡短匯報調(diào)度,如果泄露較大,及時關(guān)閉泵的進料閥及減壓爐六路進料控制閥及前后手閥,準備緊急停工。
3.3 現(xiàn)場可供使用的滅火器材有:泵區(qū)服務(wù)站蒸汽膠管3根;南側(cè)箱式消防箱3個;手提式干粉滅火器4只;地面南側(cè)有消防水炮2處,地上箱式消防栓2處,消防器材工具箱2個。3.4 滅火行動應(yīng)緊張有序,防止慌亂。如有條件,應(yīng)多個滅火器集中噴射一舉將火撲滅。對蒸汽膠管應(yīng)盡快將冷凝水排凈后再參與滅火。
3.5 班長應(yīng)掌握全局,既當(dāng)指揮員,又當(dāng)戰(zhàn)斗員,關(guān)鍵時刻沖在前。同時根據(jù)現(xiàn)場情況,及時拾遺補缺,使全班人員形成最有效的合力。
3.6 在滅火過程中,如果火情沒能一舉撲滅,并出現(xiàn)擴大的情形時,應(yīng)立即向調(diào)度匯報,請求支援,及時啟動更高一級的火災(zāi)專項應(yīng)急預(yù)案。按照高一級應(yīng)急預(yù)案,立即開始對生產(chǎn)操作的應(yīng)急處置。
3.7 如火勢迅速擴大,已無法控制,班長應(yīng)立即下達撤離指令,帶領(lǐng)全班以最快速度撤離現(xiàn)場至安全地帶,等待和協(xié)助專職消防隊前來救援。安全注意事項
4.1 應(yīng)急處置要嚴格執(zhí)行人身安全第一、保護設(shè)備第二、維持生產(chǎn)第三的原則。
4.2 加強自身防護,在確保安全的前提下實施科學(xué)撲救,避免救火過程造成人身傷害,滅火時,站在上風(fēng)向,防止燒傷或燃燒生成的二氧化硫造成人身傷害。
4.3 救火過程中應(yīng)互相協(xié)助、互相配合、嚴禁冒險。
4.4 使用蒸汽膠管滅火時應(yīng)握牢膠管,嚴格調(diào)節(jié)蒸汽閥門開度,防止閥門開度太大,造成蒸汽膠管耍龍或接頭呲開傷人。4.5 使用消防水時,滅火人員消防水槍要握牢,防止消防水壓力突然升高或閥門開度過大時消防水槍脫手傷人。
換熱器泄露著火的現(xiàn)場處置方案 事故原因和風(fēng)險性分析
(一)事故原因:長期腐蝕、原料量及產(chǎn)品量大幅度波動、憋壓等原因引起的換熱器法蘭泄露著火。
(二)事故的危害程度及影響范圍:
換熱器殼程介質(zhì)一般為原料油,管程為各側(cè)線產(chǎn)品油及回流油,溫度均較高,發(fā)生泄漏必然發(fā)生著火。如不能及時撲滅,不僅嚴重影響正常生產(chǎn),還可能導(dǎo)致火災(zāi)蔓延,造成設(shè)備損壞和人員傷亡。
(三)事故前可能出現(xiàn)的征兆:
(1)換熱器法蘭處有輕微泄漏,并伴有煙氣。
(2)產(chǎn)品變重,變黑?;灧治霾缓细?,換熱器管 殼程泄漏。應(yīng)急組織及職責(zé) 2.1 應(yīng)急組織
險情發(fā)生后,當(dāng)班崗位人員即自動生成事故現(xiàn)場應(yīng)急處置小組。
組長:班長 組員:全體班員 2.2 職責(zé)
班長負責(zé)應(yīng)急處置的指揮和向上級匯報。
主操1若發(fā)現(xiàn)泄漏嚴重,無法消除泄漏。及時改不合格,停
進料,降溫停工。
主操2負責(zé)將泄漏著火的換熱器切除,改走副線。(管、殼程均切除)
副操1負責(zé)開啟調(diào)控蒸汽膠管閥門、使用干粉滅火器滅火。
副操2負責(zé)使用干粉滅火器、消防蒸汽、石棉被等器材滅火。各崗位人員應(yīng)做到既有分工,更注重互相配合,形成合力。3 現(xiàn)場應(yīng)急處置程序
3.1 最先發(fā)現(xiàn)火情者應(yīng)立即使用對講機向班長報告火情,然后迅速使用現(xiàn)場推車式或手提式滅火器,根據(jù)現(xiàn)場情況先期進行撲救或盡可能多的做好滅火準備工作。
3.2 班長接到火情報告后,立即帶領(lǐng)全班人員以做快速度到達現(xiàn)場,指揮展開滅火行動。如火勢較小,有把握撲滅,可全力組織撲救,暫不匯報;如沒有把握撲滅,應(yīng)及時將火情簡短匯報調(diào)度,如果泄露較大,及時關(guān)閉泵的進料閥及泵的出口閥,準備緊急停工,關(guān)閉入口和出口調(diào)節(jié)閥及手閥。
3.3 現(xiàn)場可供使用的滅火器材有:構(gòu)一區(qū)每層平臺北側(cè)蒸汽膠管3根;每層平臺南側(cè)箱式消防箱3個;手提式干粉滅火器4只;地面南側(cè)有消防水炮3處,地上箱式消防栓2處,消防器材工具箱2個。
3.4 滅火行動應(yīng)緊張有序,防止慌亂。如有條件,應(yīng)多個滅火器集中噴射一舉將火撲滅。對蒸汽膠管應(yīng)盡快將冷凝水排凈后再參與滅火。
3.5 班長應(yīng)掌握全局,既當(dāng)指揮員,又當(dāng)戰(zhàn)斗員,關(guān)鍵時刻沖在前。同時根據(jù)現(xiàn)場情況,及時拾遺補缺,使全班人員形成最有
效的合力。
3.6 在滅火過程中,如果火情沒能一舉撲滅,并出現(xiàn)擴大的情形時,應(yīng)立即向調(diào)度匯報,請求支援,及時啟動更高一級的火災(zāi)專項應(yīng)急預(yù)案。按照高一級應(yīng)急預(yù)案,立即開始對生產(chǎn)操作的應(yīng)急處置。
3.7 如火勢迅速擴大,已無法控制,班長應(yīng)立即下達撤離指令,帶領(lǐng)全班以最快速度撤離現(xiàn)場至安全地帶,等待和協(xié)助專職消防隊前來救援。4 安全注意事項
4.1 應(yīng)急處置要嚴格執(zhí)行人身安全第一、保護設(shè)備第二、維持生產(chǎn)第三的原則。
4.2 加強自身防護,在確保安全的前提下實施科學(xué)撲救,避免救火過程造成人身傷害,滅火時,站在上風(fēng)向,防止燒傷或燃燒生成的二氧化硫造成人身傷害。
4.3 救火過程中應(yīng)互相協(xié)助、互相配合、嚴禁冒險。
4.4 使用蒸汽膠管滅火時應(yīng)握牢膠管,嚴格調(diào)節(jié)蒸汽閥門開度,防止閥門開度太大,造成蒸汽膠管耍龍或接頭呲開傷人。4.5 滅火時,擴大警戒范圍,防止其他裝置或維保人員誤入收到傷害。
加熱爐爐管破裂著火的現(xiàn)場處置方
案 事故原因和風(fēng)險性分析
(一)事故原因:
(1)長期腐蝕、高溫氧化剝皮,爐管管壁局部減薄。(2)原料中斷,干燒爐管,造成燒穿爐管。(3)年久腐蝕,爐管穿孔。(4)操作不當(dāng),超溫、超壓。
(5)進料量大幅度波動、后路憋壓等原因引起的爐管破裂泄露發(fā)生著火。
(二)事故的危害程度及影響范圍:
加熱爐爐管發(fā)生破裂著火,若處理不當(dāng)或不及時,極有可能燒壞爐管及爐體,嚴重時可能發(fā)生爆炸。
(三)事故前可能出現(xiàn)的征兆:
(1)爐膛溫度上升,氧含量下降或為零。(2)煙筒冒黑煙。(3)支路出口壓力降低。應(yīng)急組織及職責(zé)
2.1 應(yīng)急組織
險情發(fā)生后,當(dāng)班崗位人員即自動生成事故現(xiàn)場應(yīng)急處置小組。
組長:班長 組員:全體班員 2.2 職責(zé)
班長負責(zé)應(yīng)急處置的指揮和向上級匯報,聯(lián)系消防隊。主操1切斷燃料油及瓦斯,并切斷此支路進料的控制閥,裝置準備停工。
主操2協(xié)助主操1??諝忸A(yù)熱器,關(guān)通風(fēng)門,將煙道擋板全開。并關(guān)閉各支路進料前 后手閥。
副操1加熱爐通入滅火蒸汽,負責(zé)開啟調(diào)控加熱爐區(qū)蒸汽膠管閥門。
副操2負責(zé)使用消防蒸汽、石棉被等滅從爐膛內(nèi)滴下的油火。副操3在路口等候并指引消防車快速到達著火地點。各崗位人員應(yīng)做到既有分工,更注重互相配合,形成合力。現(xiàn)場應(yīng)急處置程序
3.1 最先發(fā)現(xiàn)火情者應(yīng)立即使用對講機向班長報告火情,然后迅速向爐膛吹入滅火蒸汽,根據(jù)現(xiàn)場情況先期進行撲救或盡可能多的做好滅火準備工作。
3.2 班長接到火情報告后,立即帶領(lǐng)全班人員以做快速度到達現(xiàn)場,指揮展開滅火行動。準備停工,關(guān)閉加熱爐進料入口和出口調(diào)節(jié)閥及手閥。
3.3 現(xiàn)場可供使用的滅火器材有:爐區(qū)每層平臺有蒸汽膠管1根;每只火嘴對應(yīng)一只爐膛滅火蒸汽;手提式干粉滅火器4只;推車式滅火器2只,地上箱式消防栓2處,消防器材工具箱2個,爐區(qū)東側(cè)消防炮1個,消防栓2個。
3.4滅火行動應(yīng)緊張有序,防止慌亂。對蒸汽膠管應(yīng)盡快將冷凝水排凈后再參與滅火。
3.5 班長應(yīng)掌握全局,既當(dāng)指揮員,又當(dāng)戰(zhàn)斗員,關(guān)鍵時刻沖在前。同時根據(jù)現(xiàn)場情況,及時拾遺補缺,使全班人員形成最有效的合力。
3.6 在停工過程中,如果火情沒能一舉撲滅,并出現(xiàn)擴大的情形時,應(yīng)立即向調(diào)度匯報,請求支援,及時啟動更高一級的火災(zāi)專項應(yīng)急預(yù)案。按照高一級應(yīng)急預(yù)案,立即開始對生產(chǎn)操作的應(yīng)急處置。
3.7 如火勢迅速擴大,已無法控制,班長應(yīng)立即下達撤離指令,帶領(lǐng)全班以最快速度撤離現(xiàn)場至安全地帶,等待和協(xié)助專職消防隊前來救援。安全注意事項
4.1 應(yīng)急處置要嚴格執(zhí)行人身安全第一、保護設(shè)備第二、維持生產(chǎn)第三的原則。
4.2 加強自身防護,在確保安全的前提下實施科學(xué)撲救,避免救火過程造成人身傷害,滅火時,站在上風(fēng)向,防止燒傷或燃燒生成的二氧化硫造成人身傷害。
4.3 救火過程中應(yīng)互相協(xié)助、互相配合、嚴禁冒險。
4.4 使用蒸汽膠管滅火時應(yīng)握牢膠管,嚴格調(diào)節(jié)蒸汽閥門開度,防止閥門開度太大,造成蒸汽膠管耍龍或接頭呲開傷人。4.5 滅火時,擴大警戒范圍,防止其他裝置人員誤入收到傷害。
停電現(xiàn)場處置方案
裝置停電有晃電或瞬間停電、短時間停電、長時間停電、局部停電、全面停電等幾種情況,生產(chǎn)中要根據(jù)實際情況來處理。
1、原因:(1)本裝置變電所故障。
(2)暴風(fēng)雨、臺風(fēng)、雷電等造成供電線路中斷;(3)外供電系統(tǒng)故障。
(4)其它的客觀、人為原因。
2、現(xiàn)象:(1)機泵、空冷風(fēng)機、加熱爐鼓、引風(fēng)機、壓縮機等電動力設(shè)備全面(部分)停止運轉(zhuǎn)。
(2)電脫鹽供電停止,指示燈熄滅,照明、儀表指示燈熄滅或閃光,照明燈熄滅等。
(3)新鮮水、循環(huán)水、凈化水、除氧水、1.0Mpa蒸汽、高壓燃料氣、凈化風(fēng)等動力介質(zhì)供應(yīng)降低或中斷。(4)DCS畫面上流量指示下降或回零,室外噪音驟停,爐出口溫度急劇上升,減壓塔真空度下降。
(5)停電后短時間內(nèi)會造成初餾塔液面上升,常頂回流罐、減頂油水分離罐液位、界位上升。
3、事故危害程度:(1)裝置內(nèi)部分或全部機泵、空冷風(fēng)機、加熱爐鼓、引風(fēng)機、等電動力設(shè)備停止運轉(zhuǎn),影響到安全生產(chǎn),嚴重時裝置無法維持生產(chǎn)而需作停工處理。
(2)如果停電引起初底泵、常底泵停運,加熱爐爐管很容易結(jié)焦燒壞。
(3)如果停電引起塔頂空冷風(fēng)機或水環(huán)泵停運,則常頂壓力容易超高,處理不及時易造成沖塔事故。會引起減頂真空度瞬間變化。
4、處理方法:
(1)晃電或瞬間停電
一般單線路中斷供電2-5秒能夠自?;謴?fù),待供電恢復(fù)時按照以下步驟處理:
[M]一立即向生產(chǎn)調(diào)度匯報,查找原因。[P]一檢查機泵運行情況,協(xié)調(diào)內(nèi)操迅速啟動停運機泵,啟動機泵順序:封油泵(P-1036AB)、初底泵(P-1003AB)、常底泵(P-1012AB)、原油泵(P-1001AB)、減底泵(P-1019ABC)、其他機泵。
[P]一鼓、引風(fēng)機保證運行正常,調(diào)整爐膛負壓正常,兩爐點油火,調(diào)整爐火燃燒狀態(tài),爐膛溫度、爐出口溫度控制在指標范圍內(nèi)。
[P]一開啟停運的初頂、常頂、常
一、常
二、常三空冷,檢查電脫鹽送電情況。
[I]一注意各塔、容器液面、壓力、真空度及加熱爐溫度情況,逐步調(diào)整至正常。
[P]一檢查所有冷卻設(shè)備運行良好,并全面檢查所屬機泵冷卻水、潤滑油、電流、溫度等達到規(guī)定要求。
[I]一繼續(xù)調(diào)整操作,恢復(fù)正常狀態(tài)。(2)短時間停電
一般指停電時間小于15分鐘,來電后即可生產(chǎn)。停電后操作步驟如下:
[M]一立即向生產(chǎn)調(diào)度匯報,查找原因。
[I]一停電后通過快速切斷閥及時把兩爐火嘴熄滅,儀表自動改手動。聯(lián)鎖打開爐子快開風(fēng)門,改自然通風(fēng)。打開熱煙氣密封擋板,走預(yù)熱器旁路。
[P]一每個爐膛保留2~3個長明燈,關(guān)閉燃料氣進路手閥,燃料油一次閥,燃料油火嘴掃線。常頂、減頂瓦斯改放空。要加強對加熱爐的檢查。
[P]一停各塔底及側(cè)線汽提蒸汽,過熱蒸汽改從爐頂消音器處放空。
[P]初頂、常頂、減頂不凝氣從分液罐改放低壓火炬管
網(wǎng)。
[I]一嚴格控制各塔、容器溫度、壓力及界、液位,確保不超溫、不超壓、不跑油、不著火、不爆炸。
[P]一及時調(diào)整各冷后溫度,或水冷器循環(huán)水撤壓、放空。
[P]一來電后啟動順序參考“晃電”部分。(3)長時間停電
一般15分鐘后仍不能保證供電,視為長時間停電。[M]一請示生產(chǎn)調(diào)度,同意后按緊急停工處理。(4)局部停電、不停水
[M]一在指揮各崗位處理的同時,向調(diào)度匯報并了解停電原因。
[P]一在班長的指揮下,啟動備泵,啟動機泵順序:封油泵(P-1036AB)、初底泵(P-1003AB)、常底泵(P-1012AB)、原油泵(P-1001AB)、減底泵(P-1019ABC)、其他機泵。
[P]一注意檢查油品顏色,不合格油品立即聯(lián)系調(diào)度改入不合格罐。
[I]一主操1控制好溫度,不超指標。
[I]一若燃料油泵已停,則將溫控閥改手動,關(guān)各火咀手閥,嚴防燃料油泵上量后大量燃料油噴入爐膛造成回火。
[I]一若爐子風(fēng)機已停,則連鎖動作,恢復(fù)供電正常后,先檢查確認,再投上連鎖。
[I]一控制好各塔底液面,塔頂溫度和壓力,嚴防因塔底泵已停而進料泵未停造成液面超高或壓力過高。
[M]一若大部分機泵已停,無法維持正常生產(chǎn)或循環(huán)時,按全面停電處理。
(5)全面停電
[M]一向調(diào)度匯報并了解停電原因,同時指揮各崗位處
理。指揮司爐崗位立即熄滅爐火,開大火嘴蒸汽;指揮外操關(guān)塔底、側(cè)線吹汽,過熱蒸汽改放空;指揮外操關(guān)所有泵出口閥,從大泵到小泵;指揮外操關(guān)電脫鹽注水泵和其它注液泵的出口閥,防止倒串;若短時間不能恢復(fù)供電則指揮低壓瓦斯改放空、其它工作按正常停工處理。
[I]一立即關(guān)死兩爐燃料油,瓦斯調(diào)節(jié)閥,開低壓瓦斯放空。將高壓瓦斯進罐總閥關(guān)死;將兩爐燃料油總閥關(guān)死;將減頂瓦斯至爐的總閥關(guān)死,兩塔頂瓦斯改放空。
[P]一關(guān)瓦斯和油咀手閥,開大火咀蒸汽;改過熱蒸汽放空。
[I]一儀表自動改手動,關(guān)閉塔底汽提蒸汽調(diào)節(jié)閥;減壓破真空,關(guān)閉減頂三級抽空器后放空,關(guān)抽空氣蒸汽調(diào)節(jié)閥;關(guān)閉各罐切水調(diào)節(jié)閥。
[P]一立即關(guān)塔底汽提蒸汽,側(cè)線汽提蒸汽手閥;關(guān)減頂抽空蒸汽手閥;關(guān)所有機泵出口閥,從大泵到小泵;關(guān)電脫鹽注水調(diào)節(jié)閥,防止原油倒串,然后關(guān)各注液泵出口閥。
[M]一若長時間未恢復(fù)供電,按緊急停工處理。
5、注意事項:(1)啟動停運機泵時,要首先確認封油泵(P-1036AB)正常,以防止熱油泵在啟動后出現(xiàn)泄漏。
(2)塔頂空冷風(fēng)機要盡快啟運,以免塔頂超壓,防止水冷卻器溫度過高導(dǎo)致水擊。
(3)加熱爐點油火時,要防止蒸汽串油。
(4)注意檢查電脫鹽罐、各塔頂分液罐的界位,防止跑油。(5)注意電脫鹽注水泵,塔頂兩注及時關(guān)泵出口閥,防止倒串。
(6)注意長時間不能恢復(fù),關(guān)重油冷卻器冷卻水,重油線、燃料油線防凝。
常壓塔沖塔現(xiàn)場處置方案
1、原因:
(1)原油性質(zhì)變化,原油含水高,輕組分含量增多。(2)電脫鹽罐油品乳化,或界位太高,水帶入塔內(nèi)。(3)塔頂回流帶水,回流量太小。(4)中段回流突然中斷。(5)塔底液位過高。(6)吹汽量過大。(7)進料溫度突變。
2、現(xiàn)象:
(1)塔頂溫度、壓力增高。
(2)油品顏色變深,比重增大。(3)油品餾份不正常,產(chǎn)品變重。
3、處理方法:
[M]一首先聯(lián)系調(diào)度將產(chǎn)品改入不合格罐。
[M]一聯(lián)系調(diào)度罐區(qū)加強脫水,電脫鹽加強脫水,必要時停止注水。
[M]一若原油乳化嚴重,甩電脫鹽罐;若電脫鹽罐界位太高,降低界位至正常。
[I]一加強回流罐脫水,控制好回流罐界面,加大回流量。
[I]一降低塔底液面,保持正常位置。[I]一適當(dāng)調(diào)整塔底吹汽。
[I]一穩(wěn)定進料溫度,控制在指標范圍內(nèi)。[I]一適當(dāng)降低處理量。[M]一聯(lián)系儀表修理。
4、注意事項:
產(chǎn)品不合格及時通知生產(chǎn)調(diào)度和油品罐區(qū),將產(chǎn)品改入不合格罐,避免污染大罐產(chǎn)品質(zhì)量。
車間發(fā)生中毒、觸電、碰傷、燙傷、登高等傷害時救護措施
1、強電擊: 又叫宏電擊,它是電流經(jīng)體表進入體內(nèi)引起的電擊,造成危險的電流強度大于10毫安。微電擊: 它是電流直接進入體內(nèi)引起的電擊、造成危險的電流強度大于10微安。1)急救的第一步為使病人脫離電源,最妥善的方法為立即將電源電閘拉開,切斷電源。但對接觸某些電力設(shè)備而被電擊的病人,在切斷電源可用干燥木制絕緣物將病人從有關(guān)設(shè)備移開后,救助者方可接觸,因這種設(shè)備可能具有仍帶有殘余電力的巨大的電容器性質(zhì)。如電源開關(guān)離現(xiàn)場太遠或倉促間找不到電源開關(guān),則應(yīng)用干燥的木器、竹竿、扁擔(dān)、橡膠制器、塑料制品等不導(dǎo)電物品將病人與電線或電器分開,或用木制長柄的刀斧砍斷帶電電線。分開了的電器仍處于帶電狀態(tài),不可接觸。救助者切勿以手直接推拉、接觸或以金屬器具接觸病人,以保自身安全。
2)立即施行心、肺復(fù)蘇,病人脫離電源后應(yīng)立即檢查病人心肺情況。病人往往昏迷,呼吸停止或不規(guī)則,心搏停止或減弱。對呼吸業(yè)已停止者,救助者應(yīng)立即施行持續(xù)的人工呼吸。如病人雖然無呼吸,但心跳仍有規(guī)律,則預(yù)后大都良好。在病人開始有一些恢復(fù)現(xiàn)象以后,人工呼吸必需繼續(xù)延長至恢復(fù)正常的自動呼吸為止。人工呼吸最好用口對口的方法,每分鐘14~16次。若具備條件,如送達急診室后,可以速行氣管插管,以氣囊或呼吸器維持呼吸。病人已發(fā)生心跳驟停但尚有呼吸者,應(yīng)立即進行胸外心臟擠壓,每分鐘80次左右,如現(xiàn)場有條件,在進行人工呼吸及心臟按壓時,可以應(yīng)用洛貝林、咖啡因、可拉明等中樞興奮劑。
2、發(fā)生中毒傷害 迅速將患者移離中毒現(xiàn)場至空氣新鮮處,松開衣領(lǐng),氣溫低時注意保暖, 密切觀察呼吸和意識狀態(tài)。對呼
吸、心跳停止者同時立即施行人工呼吸(勿用口對口呼吸)、胸外心臟按壓等心肺復(fù)蘇。立即給氧,保持呼吸道通暢,短程應(yīng)用糖皮質(zhì)激素,及時合理的采用對癥、支持等綜合療法。中、重度中毒有條件時可應(yīng)用高壓氧治療。注意防治腦水腫和肺水腫。
3、開水或蒸汽燙傷 應(yīng)盡快將患部浸入涼水中,或用自來水流水沖洗,以促 使局部散熱,防止起水泡,小面積火燙傷 可先進行傷面消毒。
4、發(fā)生嚴重的跌倒和摔傷,尤其是病人無法動彈時,最好的辦法是:讓傷者安靜躺著,馬上聯(lián)系急救車,送醫(yī)院就診。
第五篇:常減壓總結(jié)3
常減壓車間2007工作總結(jié)
二O O七年,常減壓車間在***的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認真落實經(jīng)濟責(zé)任制,積極推行5S管理活動,深入開展班組建設(shè),努力適應(yīng)摻煉重油量增加、原油性質(zhì)多變的生產(chǎn)特點,緊緊抓住產(chǎn)品收率、加工成本等影響效益的細節(jié)開展工作,保障了裝置安全平穩(wěn)高效運行,全面完成了經(jīng)濟責(zé)任指標及各項工作任務(wù)。
一、主要責(zé)任指標及“對標”工作完成情況
自今年1月份起,公司開始試行**方案。常減壓車間認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會經(jīng)濟責(zé)任制,積極貫徹落實公司各種文件及會議精神,利用車間管理例會、交接班會議及車間管理信息簡報等形式,加強職工教育引導(dǎo),對裝置的高效平穩(wěn)運行產(chǎn)生了良好效應(yīng)。
**突出了效益工資掛鉤考核的模式,每名員工的工資收入都要與車間的效益工資考核情況掛鉤,裝置運行水平的優(yōu)劣也就與每個人息息相關(guān),每名員工對裝置收率的變化、成本的情況、維修費用的高低都養(yǎng)成了關(guān)注的習(xí)慣,并運用到實際生產(chǎn)過程中,加強管理控制。常減壓車間圍繞經(jīng)濟責(zé)任指標,積極展開工作,提收降耗,裝置全年生產(chǎn)實現(xiàn)了安全平穩(wěn)運行。在生產(chǎn)管理中,克服原油性質(zhì)變差、摻煉重油比例大的不利影響,不斷加強操作過程控制,常壓塔實行了每月定期在線洗塔操作方式,優(yōu)化了裝置的運行;電脫鹽采用了定期沖洗的操作辦法,持續(xù)保持深度脫鹽效果,優(yōu)化了催化裝置原料重油的質(zhì)量,促進了公司整體效益的提高;在裝置進行了塔盤改造和DCS系統(tǒng)改造后,操作人員通過交流學(xué)習(xí),最快的掌握了改造后的操作技術(shù);崗位之間廣泛開展了跨崗業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),進一步提高了操作水平,達到一專多能。
截至11月15日,常減壓車間已累計完成加工總量為** t,其中原油加工量** t,摻煉重油量** t,摻煉重油量再創(chuàng)歷史記錄;累計完成輕油收率為**%,低于去年**個百分點;總收率累計完成** %,優(yōu)于去年0.28個百分點;蒸汽單耗累計完成* t/t,優(yōu)于對標值0.036t/t;新鮮水累計單耗*/t,優(yōu)于對標值*t/t;軟水累計單耗*t/t,與對標值持平;工業(yè)電累計單耗*kWh/t,優(yōu)于對標值1.97kWh/t;循環(huán)水累計單耗* t/t,超過對標值0.13 t/t。燃料油及各類助劑的單耗,也較好完成了對標指標,加工成本始終控制在合理范圍內(nèi)。
二、全員參與,深入開展勞動競賽與班組建設(shè)工作
在月度勞動競賽工作中,常減壓車間克服管理人員較少的情況,積極響應(yīng)*號召,及早發(fā)動,強化各項基礎(chǔ)管理,把安全生產(chǎn)落到實處。在現(xiàn)場管理方面,積極組織員工開展“5S”管理課程的學(xué)習(xí),開展5S管理征文活動;制定了車間5S管理標準,按照5S模式,管理向細節(jié)展開,督促員工干好本職工作。制定了跨崗學(xué)習(xí)管理辦法,促進崗位業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。通過全體員工共同努力,常減壓車間在今年的月度勞動競賽工作中,曾連續(xù)五個月榮獲第一名,競賽成績始終名列前茅,工作得到了兄弟單位的一致好評。
在班組建設(shè)工作中,常減壓車間認真組織學(xué)習(xí)**石化班組建設(shè)經(jīng)驗,貫徹領(lǐng)會公司分廠關(guān)于班組建設(shè)的文件精神和開展班組建設(shè)工作的深遠意義,堅持不走過場,不搞花架子,踏實深入的開展班建工作。他們在**的指導(dǎo)下,率先實行了列隊集體交接班制度,建立健全了常減壓車間日考核和周考核制度,極大促進了車間班組建設(shè)工作的開展。開展仿宋字比賽,規(guī)范了交接班日志的填寫。健全了班組安全活動記錄、班組會議記錄、隱患整改治理記錄等六種班組建設(shè)臺帳,班組現(xiàn)場管理方面更取得了明顯進步。對車間各項管理制度進行了整理,匯編成冊,修改完善了《交接班制度》、《巡回檢查制度》、《設(shè)備維護保養(yǎng)制度》、《安全防火制度》、《崗位責(zé)任制》等規(guī)章制度,懸掛上墻,便于職工掌握和對照執(zhí)行。在大修工作中,根據(jù)檢修工作的特點,制定了《大修期間班建考核辦法》。設(shè)計制作的班組活動園地,樣式新穎、版面靈活、內(nèi)容充實,集中展現(xiàn)了班組成員的風(fēng)貌和班組建設(shè)管理活動的動態(tài),班組建設(shè)不斷向縱深推進。
在今年的班組建設(shè)工作中,常減壓車間獲得了七月份的“班組建設(shè)先進車間”稱號,共有九名員工獲得了公司級“星級員工”榮譽,四個工藝班組均獲得了公司級 “班組建設(shè)優(yōu)秀班組”稱號,并多次獲得分廠級“班組建設(shè)優(yōu)秀班組”。
三、加強安全教育管理,保障安全生產(chǎn)
常減壓車間認真落實2007年安全生產(chǎn)責(zé)任制,不斷加強安全教育,提高全員安全生產(chǎn)意識,重視過程管理,全年安全生產(chǎn)平穩(wěn),無任何重大安全及環(huán)保事故發(fā)生,完成了2007年安全、環(huán)保、消防責(zé)任制的目標,裝置運行班、維修班兩個班組繼續(xù)保持了“安全合格班組”榮譽。
1、做好日常安全工作,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程及安全規(guī)章制度,持續(xù)開展反“三違”及克服“習(xí)慣性違章”活動,確保安全生產(chǎn)。車間在安全例會、交接班會上及時傳達公司、車間的工作會議精神及有關(guān)安全管理、安全工作注意事項,組織員工認真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行,使每一名員工充分認識到安全工作是各項工作的重中之重,是企業(yè)發(fā)展及提高經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)。強化安全生產(chǎn)檢查制度,及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的安全問題并及時整改,把事故隱患消滅在萌芽之中。
2、車間針對本裝置實際制定了各項管理制度:制定了車間危險化學(xué)品應(yīng)急救援預(yù)案及防火預(yù)案、外來施工人員管理制度及裝置開停車方案、安全環(huán)保方案、裝置大修安全規(guī)程、硫化氫排放部位防范措施等。針對季節(jié)特點,制定了《夏季安全生產(chǎn)預(yù)案》、《冬季安全生產(chǎn)防范措施》,并組織現(xiàn)場演練,進一步提高了操作員工對突發(fā)事件的應(yīng)變能力,熟練掌握操作工藝,保障安全生產(chǎn)。
3、認真落實2007年安全生產(chǎn)考核辦法,積極開展“百日無事故”活動,執(zhí)行安全風(fēng)險抵押金制度,獎罰分明,強化了廣大員工的安全生產(chǎn)責(zé)任心,真正樹立“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的思想。
4、積極參加公司、分廠組織的各項安全活動。在全國安全月活動中舉辦了以《綜合治理、保障平安》為主題的安全漫畫系列展及黑板報,教育員工提高安全意識,利用交接班會進行安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)。重新制定警示牌、警示語、警示線,對裝置區(qū)的消防器材、消防栓、消防蒸汽線進行定期檢查、更新。
5、加強外來人員的教育監(jiān)督、檢查及管理,確保施工安全,對裝置重點部位制定安全防范措施。對每一項特殊作業(yè)都制定了風(fēng)險評價及防范措施。建立、健全各項臺帳及安全設(shè)施、安全防護設(shè)施、消防設(shè)施器材及壓力容器、安全閥、壓力表的管理臺帳。
6、認真落實員工安全教育培訓(xùn)工作。常減壓車間積極組織車參加公司、分廠的安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn),主要內(nèi)容有:《2007年安全生產(chǎn)責(zé)任書》、《員工承諾書》、車間下發(fā)《各類危險化學(xué)事故應(yīng)急預(yù)案》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《外來人員安全管理規(guī)定》,《廢棄物管理規(guī)定》等,為安全生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ)。
四、搞好設(shè)備的日常維修管理,保障裝置平穩(wěn)運行
1、制作使用了“在用設(shè)備”、“備用設(shè)備”、“停用設(shè)備”、“待修設(shè)備”、“正在檢修” 等標志牌,分類安裝在各運轉(zhuǎn)設(shè)備操作柱的顯著位置,直觀的反映現(xiàn)場設(shè)備的當(dāng)前狀態(tài)。安裝投用新的設(shè)備巡檢牌,巡檢崗位和責(zé)任人明確標識,利于執(zhí)行和考核檢查。
2、規(guī)范了《運轉(zhuǎn)設(shè)備檢修臺帳》的填寫,利于直觀的了解設(shè)備的規(guī)格型號、狀態(tài)、檢修的時間、內(nèi)容,運行周期等概況。改變了原來只有日期分別,沒有分臺次填寫、設(shè)備歷史狀況查看繁瑣的缺點。
3、積極學(xué)習(xí)、探索和執(zhí)行計劃性維修模式,對裝置設(shè)備實行計劃預(yù)防性維修,有計劃的進行設(shè)備的定期檢查和維修。計劃完成率和計劃外維修率,均達到或優(yōu)于分廠指標。
4、設(shè)備的維護檢修責(zé)任到人,運轉(zhuǎn)設(shè)備責(zé)任人實行輪換制,現(xiàn)場更加整齊有序。各班責(zé)任區(qū)內(nèi)對責(zé)任區(qū)內(nèi)閥門定期進行保養(yǎng),使其保持靈活好用。
5、對管線和設(shè)備重新進行了標識工作,現(xiàn)場標識清晰、美觀,從而使員工對各設(shè)備、管道的介質(zhì)及走向一目了然,更有利安全生產(chǎn)。
6、本減壓系統(tǒng)未開工。9月份根據(jù)分廠安排,做了減壓系統(tǒng)開工準備,對機械真空泵進行了清理檢查及試車
7、對于日常巡檢發(fā)現(xiàn)的泄漏點、設(shè)備故障等問題力求當(dāng)班發(fā)現(xiàn)當(dāng)班處理,及時組織人員進行維修,確保裝置的安全、穩(wěn)定、長周期運行。積極開展全員查找隱患、治理隱患活動。車間還面向全體員工征求檢修及改造提案。經(jīng)廣大員工共同努力提案61條,利用循環(huán)水改造碰口裝置靜止的機會治理了隱患十余項,其他項目列入08大修計劃。
五、裝置大修與技改工作情況
在07大修結(jié)合技改工作中,常減壓車間根據(jù)公司、分廠的工作要求,合理分工,周密部署,實施新的倒班檢修作業(yè)模式,帶領(lǐng)全體員工,秉承“一切事故是可以避免的”的安全工作理念,安全、按時完成了各項檢修和技改任務(wù),為裝置生產(chǎn)的安全、穩(wěn)定和高效運行打下了基礎(chǔ)。
1、為了有效預(yù)防和及時消除、控制停工及檢修過程中各類事故的發(fā)生,保證裝置停工及檢修地安全順利進行,請消防隊員為員工講解空氣呼吸器及消防器材的使用,下發(fā)了《安全管理十個任何時候》、《裝置停工方案(學(xué)習(xí)版)》、《2007常減壓裝置大修停工方案(實施版)》、《安全檢修管理制度》、《安全大修承諾書》、《化工壓力容器和工藝管道壁厚的測定》、《2007煉油車間大修安排》等一系列與檢修有關(guān)的文件資料,組織員工認真閱讀學(xué)習(xí)實施,清楚認識到安全停車及安全大修的重要性,保障了整個檢修過程的安全進行,未發(fā)生任何大、小事故。
2、今年大修期間加強了檢修現(xiàn)場的管理,制定了大修班建考核辦法,實施新的倒班檢修作業(yè)模式,每日實行檢修任務(wù)單。車間將檢修任務(wù)安排到班組,班長再將任務(wù)分解、責(zé)任到人,逐一落實并填寫大修質(zhì)量跟蹤表,保障了檢修的安全、文明、有序進行。
3、大修主要工作內(nèi)容
(1)塔類 常壓塔全部塔盤進行了更新改造,采用北京**化學(xué)工程有限公司專利產(chǎn)品ADV高效浮閥塔盤;蒸汽分配器、降液盤、抽出口、安全閥等進行了檢查、清理及調(diào)校;對塔體和切線進料口進行測厚發(fā)現(xiàn)切線進料口厚度減薄嚴重現(xiàn)厚度僅為4.2mm,切線進料口上下螺旋板出口處減薄嚴重的部位不足3mm建議下次檢修更新;
減壓塔對各集油箱、回流分布器、規(guī)整填料進行了檢查,各回流過濾器進行了清理檢查。常
一、常
二、常三汽提塔的分布器進行了檢查清理,更新了常三汽提上部的規(guī)整填料,對常一汽提的全部填料進行了更新。
(2)容器類 10臺容器進行內(nèi)部清污,安全閥調(diào)校;硫酸地下罐安裝了頂裝式磁翻柱液位計。
(3)冷換設(shè)備 對H117進行了整體更新加大,新型號為BES900-4.0-215-6/25-2Ⅰ,增大了換熱面積、消除了安全隱患。13臺換熱器進行了管束更新,5臺冷卻器管束更新并進行管內(nèi)外腐,17臺換熱器進行了拆檢、清理及水壓試驗。
(4)工藝管線
對腐蝕老化較為嚴重的常
一、常
二、常三側(cè)線、常頂三注部分管段、應(yīng)力腐蝕開裂的L101至L105管段、燃料油線自H108至加熱爐部分、減壓重洗油線等工藝管道進行了更新,渣油線自減底至L112管道進行了材質(zhì)升級(Gr5Mo)。閃底退油線自泵至止回閥部分(原計劃更新閃底退油線至L113整條管線,根據(jù)測厚數(shù)據(jù),只更換了部分)。新增了框架Ⅰ下水系統(tǒng)。減爐消防蒸汽線加分支閥DN50;常四線改造配管,新裝破乳劑泵配管,利舊的柴油沉降罐重新配管等。部分工藝管道進行了測厚檢查并建立了檔案。對泄漏(內(nèi)漏)、老化的閥門約106個及局部管道進行了更新、治理,多處滲漏的靜密封點進行治理。(5)對使用多年腐蝕嚴重的減頂一級、二級、三級抽空器進行了更新。安裝在線取樣器4個,分別用于脫前原油、脫后原油、常三線油、減二線油,保障采樣的準確性,減少放樣損耗。
4、技術(shù)改造工作(1)、由規(guī)劃技術(shù)部和機動部牽頭對常壓塔全部塔盤進行了更新改造,采用北京**化學(xué)工程有限公司專利產(chǎn)品ADV高效浮閥塔盤,提高了塔的操作彈性。(2)、常壓爐進行了擴量改造,對全部輻射排管進行了更新并加高2米,其中出口最后四根排管材質(zhì)升級為Cr5Mo;對流排管全部更新。(3)、機械抽真空系統(tǒng)進行了改造,新增機械真空泵一臺、分液罐一臺,利舊殘液罐兩臺。(4)、DCS改造 由機動部牽頭裝置進行了DCS操作系統(tǒng)改造,更換了部分老化的線纜和線槽,更加方便了工藝操作。閃底油入爐、常底油入爐安裝了靶式流量計;常
一、常
二、常三側(cè)線抽出調(diào)節(jié)閥檢修恢復(fù)。(5)、新增破乳劑泵一臺(柱塞式計量泵JZ-125/2.5),一級脫鹽罐使用,確保良好的脫鹽效果。
(6)、增加柴油精制沉降罐一臺(利舊,容積20m3,工藝號R111B),減少堿渣夾帶。(7)、常四側(cè)線流程改造,常四線油直接進入常三汽提段,提高操作平穩(wěn)率。
六、08年計劃
2007年工作行將結(jié)束,***的工作新局面正蓬勃展開,**項目建設(shè)已全面開展,企業(yè)展現(xiàn)了美好未來。在08年的工作中,要重點做好以下工作:
1、加強基礎(chǔ)管理工作,認真總結(jié)07年工作經(jīng)驗、取長補短,繼續(xù)深入開展5S管理活動,促進班組建設(shè)水平的不斷提升。
2、加強做好全員安全教育,提升安全素質(zhì),持續(xù)開展反“三違”及克服習(xí)慣性違章活動,保障裝置的安全生產(chǎn)。
3、繼續(xù)開展跨崗業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高職工業(yè)務(wù)水平。
4、落實好經(jīng)濟責(zé)任制,深入開展“對標”活動,針對加工原料油不斷變雜的生產(chǎn)特點,及時調(diào)整生產(chǎn)控制方案,優(yōu)化裝置運行水平。
5、提前準備,周密部署,安全搞好08設(shè)備大修及技改技措工作。
6、開展合理化建議活動,廣泛調(diào)動車間職工的主動性和創(chuàng)造力,提高車間管理水平。
2007-11-26