第一篇:大修試題答案
一:_填空題(共15個每題2分)
1、2013年大修即將開始,為確保本次大修任務安全、順利地完成,認真吸取本單位及外單
位在生產(chǎn)檢修、搶修及大修期間的事故教訓,牢固樹立_安全第一的指導思想
2、各車間主任職責是在組長的領(lǐng)導下對本車間的安全工作負全面責任,為本單位 安全工作具體負責開停車、置換方案、檢修方案、全面協(xié)調(diào)本車間檢修工作。
3、安全員在本車間主任的領(lǐng)導下負責本車間的安全管理監(jiān)督工作、組織施工
作業(yè)的風險評價、落實安全措施,檢修過程中安全監(jiān)督檢查及嚴抓違章典型等工作。
4、各車間在檢修、技改前必須對所有參與檢修作業(yè)人員進行一次大修安全教育,教育的重
點以檢修方案、開停車置換方案及化工企業(yè)廠區(qū)作業(yè)安全規(guī)程”——
八項安全作業(yè)規(guī)程和大修發(fā)生的事故案例(機械傷害、物體打擊、高空墜落、吊裝事故、火
災爆炸、灼傷等為主要內(nèi)容。
5、檢修前 安全科組織各車間、職能科室簽定大修期間的安全責任狀,要求所有參
于大修人員必須全員簽定
6、對 有毒有害易燃易爆物料管道容器設(shè)備等各個系統(tǒng)要徹底進行清洗置換,絕對不留置換死角,堅持“誰置換,誰負責”的原則,做好清洗置換記錄、臺帳備查。
7、凡是與檢修設(shè)備相連的管道一律加盲板進行可靠的隔絕,置換不徹底,禁止檢
修(以分析結(jié)果為準)。
8、在進入設(shè)備、容器之前,該設(shè)備、容器必須與其它存有有毒有害介質(zhì)的設(shè)備或管道進行
安全隔絕,加盲板或斷開一段管道并切斷電源,不得用其他方法如水封或閥門
關(guān)閉的方法代替,并清洗置換,安全分析合格。
9、高處作業(yè)與其他作業(yè)交叉進行時,必須按指定的路線上下,禁止上下垂直作業(yè),若必須
垂直進行時,應采取可靠的隔離措施。高處作業(yè)須視現(xiàn)場狀況設(shè)置高處安全作業(yè)許可證
10、凡參加檢修作業(yè)的工作人員,檢修作業(yè)必須按規(guī)定佩戴各類安全防護用品,禁止穿 布
鞋進入檢修現(xiàn)場,嚴防觸電及扎傷事故的發(fā)生
11、層交叉作業(yè)最大的危險是 墜物打擊,它將會導致較大的傷害,因此,在無踢
腳板平臺或跳板上多層作業(yè)應將重點放在預防物體墜落情況的發(fā)生。
12高處作業(yè)時要提前檢查爬梯、平臺的安全性,辦理高處作業(yè)許可證,系好安
全帶,安全帶的固定要符合規(guī)定,腳手架架設(shè)牢固,盡量避免交叉作業(yè)。
13、起吊作業(yè)的人員必須分工明確,統(tǒng)一信號,統(tǒng)一指揮。
14、修期間各車間必須嚴格按照規(guī)定對生產(chǎn)裝置進行專人、定時、定點防爆測試
(尤其是動火、受限空間作業(yè)),防止因氣溫變化或其他原因在系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生可爆氣體。檢測
頻次1次/每小時。
15、施工前接電時必須辦理《臨時用電證》。進行登高、動火、動土、斷路、吊
裝、抽堵盲板、進入設(shè)備內(nèi)等危險作業(yè)必須聯(lián)系有關(guān)單位辦理相關(guān)票證。
二:判斷題(共15題每題2分)
1、各車間應正確審視大修期間的安全工作特點和艱巨性,以高度的責任心和使命感抓好各
項安全工作。(v)
2、直接參與檢修人員的受教育面必須達90%,要求參加學習的全體員工熟悉掌握各項安全
規(guī)定和檢修安全技術(shù)要求,明確了解自己分管檢修項目的危險因素和防護、防范措施。并確
保培訓效果,做好教育記錄,并組織考試驗證。(x)
3、檢修前安全科組織各車間、職能科室簽定大修期間的安全責任狀,要求所有參于大修人
員必須全員簽定(包括外來施工隊),增強干部職工的責任感和使命感,時刻緊繃安全這根
弦,杜絕因安全意識不強、措施不落實、違章作業(yè)、違章等引發(fā)的事故。(v)
4、大修前施工負責人要全面熟悉、檢查檢修現(xiàn)場,確認檢修條件及備件情況。特別重大的檢修項目及高、難、險的檢修項目,檢修前各車間對檢修方案、安全措施和危險源辨識組織相關(guān)人員討論確定,采取必要可靠的安全防護措施。(v)
5、嚴禁將有毒有害及易燃易爆物料直接向下水道排放,污染環(huán)境和形成事故隱患。對不能清理現(xiàn)場的,要與系統(tǒng)有效隔絕,采取有效的防范措施,并懸掛明顯的標志,嚴加管理,并劃出危險區(qū).(v)
6、開停車及置換期間,可以一切動火作業(yè)(x)
7、本次檢修各車間要建立安全保證體系并根據(jù)工作量合理安排人員,實行統(tǒng)一指揮、分片包干,明確責任人,對制定檢修的方案,落實好安全措施。(v)
8、開停車期間系統(tǒng)周圍要設(shè)立警戒區(qū),安排專人監(jiān)護,未經(jīng)允許不準閑雜人員進入。(x)
9、抽堵盲板應檢查確認系統(tǒng)內(nèi)的壓力、溫度降到規(guī)定要求,保持微正壓,可以吸入空氣。(x)
10、動火部位必須進行有效置換,測試分析合格后再辦理動火作業(yè)證,特殊部位動火每隔2小時進行測爆分析,動火中斷1小時以上必須重新進行分析,由車間安全員負責指定專人進行分析。(x)
11、動火期間必須確保設(shè)備容器內(nèi)無人,將人孔或盲堵打開,并且敞口處不許站人。如設(shè)備內(nèi)有人作業(yè)時,必須采取安全隔絕措施。(v)
12、容器、塔等設(shè)備內(nèi)的動火,一定要在動火前1小時以內(nèi)進行取樣分析,并考慮塔內(nèi)是否存有填料等易燃物質(zhì),必須有充分的搶救后備措施,方可動火。(x)
13、系統(tǒng)開、停車置換時,應切斷一切臨時檢修電源,停止動火作業(yè),檢修人員撤離檢修現(xiàn)場。(v)
14、塔入罐作業(yè)必須辦理進入受限空間作業(yè)許可證,做到置換合格、佩戴防護用具,通風良好,并有專人監(jiān)護,罐內(nèi)用電時,使用安全電壓工作燈。未經(jīng)處理的敞開設(shè)備或容器,應當作密閉容器對待,嚴禁擅自進入,嚴防中毒窒。(v)
15、起重設(shè)備、安全裝置要靈敏可靠,進行現(xiàn)場吊裝作業(yè)時,要選用噸位較大的吊車進行作業(yè),吊裝前要認真檢查所使用的鋼絲繩、鏈環(huán)等吊裝用具是否合格,操作或指揮起重機械作業(yè)的人員,必須持有“起重特種作業(yè)證”,無證人員嚴禁操作或指揮。(x)
三、問答題(共三個,每題10分)
一、檢修結(jié)束后(封塔或調(diào)試設(shè)備前)的安全要求?
1、檢修項目負責人應會同有關(guān)檢修人員檢查檢修項目是否有遺漏,工器具和材料等是否遺漏在設(shè)備內(nèi)(制定工器具進出設(shè)備表)。
2、檢修項目負責人應會同設(shè)備技術(shù)人員、工藝技術(shù)人員根據(jù)生產(chǎn)工藝要求檢查盲板抽堵情況。
3、因檢修需要而拆移的蓋板、篦子板、扶手、欄桿、防護罩等安全設(shè)施要恢復正常。
4、檢修所用的工器具應搬走,腳手架、臨時電源、臨時照明設(shè)備等應及時拆除。
5、設(shè)備、通道、地面上的雜物、垃圾等應清理干凈。
6、檢修單位會同設(shè)備所在單位和有關(guān)部門對設(shè)備等進行試壓、試漏,調(diào)校安全閥、儀表和聯(lián)鎖裝置,并做好記錄。
7、檢修單位會同項目所在單位和有關(guān)部門,對檢修和施工項目進行驗收。
二、檢修前的要求?
1、積極宣傳,充分認識大修安全重要性
2、切實做好大修的教育和培訓
3、簽訂大修安全責任狀
4、檢修項目的熟悉
5、檢修前認真做好清洗置換工作
6、開停車及置換期間,停止一切動火作業(yè)。
三、檢修現(xiàn)場安全措施管理要求
1、施工任務,作業(yè)前進行危險性分析(以危害預知分析報告卡為依據(jù)
2、留安全通道,保證能及時撤出人員
3、臨時防護設(shè)施應進行標準化施工
4、平臺占用需進行規(guī)劃,不得隨意堆放檢修部件
5、嚴格軟梯設(shè)置要求(尿素車間)
6、搞好多層交叉作業(yè)安全協(xié)調(diào).7、細化其它管理工作的內(nèi)容要求
第二篇:大修稿件
2#機組A修進展
“增強環(huán)境意識、節(jié)約意識、可持續(xù)發(fā)展意識,創(chuàng)建整潔有序的檢修環(huán)境”、“確保安全大修,實現(xiàn)人與設(shè)備和諧;推行標準化管理,實現(xiàn)人與制度和諧”、“實施揭缸提效實現(xiàn)節(jié)能減排目標,亮出黨員身份發(fā)揮模范帶頭作用”??走進神華億利發(fā)電廠,醒目的宣傳標語隨處可見。
5月9日,神華億利能源公司電廠隆重召開#2機組A級檢修動員會,從安全、質(zhì)量、進度、后勤管理和宣傳報道等方面對檢修工作進行全面部署。#2機組A級檢修是該公司四臺機組投產(chǎn)以來的首次大規(guī)模檢修,也是提高#2機組設(shè)備健康水平、優(yōu)化運行指標、提升安全生產(chǎn)管理水平、新投產(chǎn)機組所必須的一次檢查性大修。大修涉及標準項目1298項、非標項目28項、重大項目6項、技術(shù)監(jiān)督項目298項,作業(yè)面包括#2機組所有空間,整個檢修工期短、技術(shù)含量高、交叉作業(yè)多、工作任務重。
為了保證檢修順利進行,該公司精心做好修前各項準備,編制了《#2機組A級檢修管理策劃書》,檢修項目編制、檢修方案措施制定、備品材料提報、人員工器具準備、檢修文件包等資料的準備都按管理程序有序進行;專門成立了由生產(chǎn)副總經(jīng)理任組長的檢修指揮部,并下設(shè)安全文明生產(chǎn)管理監(jiān)督組、質(zhì)量監(jiān)督驗收組、啟動試運安全措施組、宣傳組、物資組、后勤保障組六個工作組,對檢修工作安全、質(zhì)量、技術(shù)等進行全過程監(jiān)督管理,從組織上確保檢修工作順利實施,確保檢修安全與質(zhì)量齊頭并進;加強對員工思想教育和安全培訓,使員工對施工中存在的危險點做到提前預知、提前防范,規(guī)范檢修工藝和流程,保證人身、設(shè)備安全。為營造優(yōu)質(zhì)、高效完成2號機組大修任務的良好氛圍,激發(fā)檢修人員的工作干勁,促進大修順利開展,實現(xiàn)大修工程既定目標,我檢修維護部組織人員在檢修樓前、樓道、會議室掛了橫幅;而且從辦公樓前一直到檢修現(xiàn)場用彩旗設(shè)定了大修通道;大修開始后,該廠廣播站開設(shè)了大修專題廣播,每天播送來自大修現(xiàn)場的宣傳稿件;工作人員每天深入大修現(xiàn)場,以影像形式報道大修的場面和人物;我廠在食堂門前設(shè)置了兩塊攝影展板,以圖片形式宣傳大修人物風采和精彩瞬間,并及時更新展板內(nèi)容;工作人員深入現(xiàn)場采訪報道大修新聞,第一時間動態(tài)反映大修進展。
目前,我廠各項檢修工作已全面展開,檢修現(xiàn)場檢修人員忙碌的身影足以證明,“一切為了大檢修、一切服務大檢修、一切服從大檢修、一切保證大檢修”的濃郁氛圍已經(jīng)形成,有這樣濃郁檢修氛圍,我堅信2#機組A 修工作一定能優(yōu)質(zhì)提前完成。
檢修維護部
張志峰
2009-5-15
第三篇:機組大修總結(jié)
8號機大修工作總結(jié)
工作負責人:葛忠續(xù)
工作時間:2007.3.5—2007.3.31
工作票號:20070305027
非標項目:無
標準項目:
1.發(fā)電機試驗:定子絕緣電阻試驗。定子直流耐壓試驗。轉(zhuǎn)子絕緣電阻試驗。出口、中性點PT、避雷器試驗。給水泵、復水泵試驗。
2.主變試驗:繞組的直流電阻測量。繞組絕緣電阻的測量。繞組的直流泄漏試驗。繞組的介質(zhì)損失測量。7108避雷器、CT試驗。
3.1號廠高變試驗:繞組的直流電阻測量。繞組絕緣電阻的測量。繞組的直流泄漏試驗。繞組的介質(zhì)損失測量。電源電纜試驗 結(jié)論:試驗合格。
高壓班
2007-3-31
第四篇:設(shè)備大修工作總結(jié)
2009年大修工作總結(jié)
今年的大修時間緊任務重,自從2009年9月末接到領(lǐng)導通知,至今已歷時半月有余,在這段時間里,我主要承擔協(xié)助ADIA廠家對25/33高速沖床滑塊及連接部,離合器、制動器部分的檢修、維護保養(yǎng)。二期高速沖床壓平機及送料機構(gòu)的維修、保養(yǎng)。15FC A線高速沖床送料機構(gòu),制動器,離合器的維修和保養(yǎng)。減震氣囊的檢查以及15FC線退火爐網(wǎng)帶的更換。
1.協(xié)助廠家對25/33高速沖床維修、維護及保養(yǎng)
這次協(xié)助ADIA廠家對25/33高速沖床進行維修及保養(yǎng),主要是對滑塊的間隙進行調(diào)整。其中又以球頭、連接桿、合模間隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)為重點。
經(jīng)拆卸、測量,球頭、平衡杠狀態(tài)良好,隨即對其進行必要的維護和保養(yǎng)。如配件的清洗,各部位的潤滑,螺絲,螺母的清潔等。
下面是合模間隙調(diào)節(jié)系統(tǒng),其中蝸輪蝸桿狀態(tài)良好,只是蝸桿處的齒輪內(nèi)徑磨損,外協(xié)加工齒輪。
清潔外套、渦輪蝸桿及相關(guān)部件,安裝渦輪蝸桿,測量間隙,在允許的范圍內(nèi)。
因操作者反應在高沖運行過程中,離合器部分有異常音,所以對離合器部分進行拆卸、測量,發(fā)現(xiàn)離合器部分的軸有嚴重磨損,外徑端蓋螺絲孔磨損情況尤為哭出,所以對軸進行補焊,端蓋外協(xié)加工。由于飛輪內(nèi)徑磨損,對內(nèi)徑加套調(diào)整間隙。
另外對離合器、制動器的各內(nèi)齒、摩擦片進行檢查,內(nèi)齒間隙合格,大約在15道左右,摩擦片完好,無嚴重磨損。
之后進行相應的維護之后進行安裝,對滑塊及平臺的平面度與垂直度進行調(diào)整,在進行整體調(diào)試之后復檢,驗收合格。
2.二期高速沖床送料部分及壓平機的獨立維修
根據(jù)平時的維修情況及操作者的反應,二期高沖的故障主要體現(xiàn)在送料不穩(wěn)上,其余地方良好,所以這次維修的重點就放在送料系統(tǒng)和壓平機上。
先拆卸壓平機,發(fā)現(xiàn)壓平機大壓輥軸承多數(shù)摩擦阻力很大,有個別已經(jīng)嚴重損壞,造成壓輥嚴重磨損,以至于送料的時候打滑。
壓輥外協(xié)加工,更換各部分軸承,除了大壓輥,其余的小壓輥的軸承也進行及時的更換,對內(nèi)徑磨損的齒輪進行補焊,對各部件進行維護和保養(yǎng)。
送料機構(gòu)的問題很多,拆卸之后發(fā)現(xiàn)以下幾點問題:
1.壓盤軸承磨損,其中從動壓輥軸承摩擦阻力很大。
2.送料從動壓輥軸承室磨損,有大約十道的間隙。
3.主動壓輥軸有嚴重磨損。
4.凸輪機構(gòu)軸承摩擦阻力大。
5.凸輪機構(gòu)連接桿萬向頭破損。
以上幾點都不同程度的影響了送料的穩(wěn)定性,造成了送料的不確定性。針對以上的幾點問題,二期高沖的維修主要目的是減少間隙,由于時間緊迫,軸承室沒有辦法拿到廠家去電鍍,所以,在從動壓輥更換完軸承熱裝之后,在軸承室內(nèi)加銅皮固定,上下各加兩片兩道半的銅皮,和軸承之間造成過盈配合,消除間隙。
主動壓輥將軸拆卸補焊,車圓,與壓盤軸承部分過盈配合。
對于破損的連接桿,采買標準件進行更換。
凸輪機構(gòu)更換軸承,對封蓋的密封圈進行更換。
3.15F A線高沖的維修及維護
由于在假期維修之前15F A線高沖的壓平機剛剛做完檢修,所以直接檢查送料部分、制動器、離合器及氣囊。
15F A線高沖壓盤磨損很快,經(jīng)拆卸發(fā)現(xiàn)壓盤部分軸承間隙太大造成壓盤運動的時候承受徑向力,進而造成壓盤磨損過快。
針對以上原因,對壓盤上下軸承進行更換,減小壓盤所受的徑向力。其中從動壓輥由于之前磨損嚴重,已經(jīng)不能維持生產(chǎn),閆方師傅制作了新的壓輥,以作替代。維修期間外協(xié)制作的壓輥到貨,預計進行更換,但是據(jù)觀察,我們制作的壓輥工作狀態(tài)很好,沒有預計的那磨損,完全可以在相當長的時間內(nèi)維持生產(chǎn),所以,從動壓輥不予以更換。
之后是對A線高沖離合器制動器的檢修,檢查發(fā)現(xiàn)各部分磨損量都在可接受的范圍之內(nèi),所以只對其進行除塵、注油、清洗等保養(yǎng),不予以更換。
4.協(xié)助閆方師傅對A線高沖底部氣囊進行檢查
經(jīng)對A線高沖底部氣囊進行充氣放氣試驗,氣囊工作狀態(tài)良好,各部分螺絲沒有松動現(xiàn)象,自動充氣氣閥狀態(tài)良好,工作正常。
5.協(xié)助閆方師傅對A線、C線退火爐的維修
退火爐的問題主要有兩點,第一是網(wǎng)帶有的部分破損嚴重,需要將其切斷、剔除,更換新網(wǎng)帶。此部分由我協(xié)助我?guī)煾搁Z方進行更換。第二是爐內(nèi)運行平面有開焊和起包的部分,這部分由外協(xié)廠家負責,我們負責協(xié)助其工作。
網(wǎng)帶更換需要將需要更換的部分截斷,在新網(wǎng)帶上切斷焊點,抽出連接桿。之后再截取相當長度的新網(wǎng)帶,將兩者進行拼接,最后將節(jié)點焊死。網(wǎng)帶更換完畢之后對壓輥、配重部分進行檢修。之后試運行,工作狀態(tài)良好。
今年的大修工作對于我個人來說是我工作能力的一塊試金石,由于任重而道近,而我們需要保質(zhì)保量的完成我們的維修任務,使我在很多時候不得不獨立來完成任務。由于以前都是跟著師傅走,自己沒有經(jīng)過這樣大規(guī)模的維修工作,在師傅的羽翼下慢慢的產(chǎn)生了驕傲自滿的情緒,今年的工作如當頭棒喝,清楚的指出了我的缺點和不足。讓我看清了以后的路是在不斷地學習和研究中向前延伸的。我要以此為契機,努力提高自身的工作水平,端正自己的工作態(tài)度,在以后的工作中不斷地提高,實現(xiàn)自己的價值。
第五篇:2018年大修總結(jié)
大修總結(jié)
由維修作業(yè)區(qū)所承擔的大修于2017年12月20日開始,于2018年1月4日結(jié)束,本次大修中,維修作業(yè)區(qū)主要完成以下幾項大修任務:
1、渣系統(tǒng)半自磨機1、2區(qū)筒體襯板及后端襯板磨損嚴重,已到更換周期,本次大修中將1、2區(qū)筒體襯板及后端襯板全部進行更換。在檢修過程中發(fā)現(xiàn)3、4區(qū)部分筒體襯板已碎裂,由于檢修時間不足,來不及更換,為半自磨機的后續(xù)穩(wěn)定運行帶來隱患,且在2018年1月4日,由于半自磨機4區(qū)襯板掉落1塊,我作業(yè)區(qū)立即實施緊急搶修。
2、銅系統(tǒng)9#、11#螺旋分級機減速機對輪磨損嚴重,減速箱上的輸出齒和水平軸直齒磨損嚴重,本次檢修過程中對9#、11#螺旋分級機的減速箱和水平軸全部進行更換。在本次檢修過程中發(fā)現(xiàn)備用螺旋上軸頭及大傘齒安裝尺寸不符合實際要求,由于備用螺旋的主軸和大傘齒均為新備件,其加工尺寸精度不得而知,根據(jù)現(xiàn)場實際安裝情況分析后,我作業(yè)區(qū)初步制定了改造方案,目前正在改造實施中。
3、根據(jù)我作業(yè)區(qū)對銅系統(tǒng)9#、13#球磨機襯板更換周期的掌握情況,我作業(yè)在本次大修中穿插了對9#、13#球磨機的襯板檢查工作。經(jīng)過檢查,9#、13#球磨機襯板還可繼續(xù)生產(chǎn)使用。4、12#球磨機排礦喇叭口磨損嚴重,我作業(yè)區(qū)在此次大修中對其進行拆除及更換。5、1#中碎圓錐破碎機由于動錐裙邊磨損脫落,導致大量礦粉進入銅盤,嚴重污染了潤滑油,使進、回油管堵塞嚴重,嚴重的潤滑不良,導致銅盤、豎軸軸套、大銅套全部碎裂。本次檢修過程中,我作業(yè)區(qū)對1#中碎圓錐破碎機的銅盤、豎軸軸套、大銅套、動錐全部進行更換,并對機體上的環(huán)形襯板更換了3塊,清洗進、回油管,更換油泵。1#中碎檢修完成后,動錐調(diào)試轉(zhuǎn)速為8r/min。6、2#細碎圓錐破碎機由于扎臼壁已磨損嚴重,間隙已調(diào)整到最小任然無法滿足生產(chǎn)需要,我作業(yè)區(qū)在本次檢修中對2#細碎圓錐破碎機的扎臼壁進行更換。檢修完成后,動錐調(diào)試轉(zhuǎn)速為8r/min。
上述檢修設(shè)備開車,運行情況良好。
維修作業(yè)區(qū)
2018年1月9日