第一篇:EH油系統(tǒng)事故案例剖析[本站推薦]
、一、#1 機(jī)組#3 高調(diào)門(mén)油動(dòng)機(jī)伺服閥漏油停機(jī)事件 1、事件經(jīng)過(guò) 2012 年 9 月 2 日#1 機(jī)組協(xié)調(diào)方式運(yùn)行,負(fù)荷 410MW,A、B、D、E、F 制粉系統(tǒng)運(yùn)行,總煤量 173t/h,給水流量 1270t/h。9:00,運(yùn)行值班員監(jiān)盤(pán)發(fā)現(xiàn) 1B EH 油泵電流擺動(dòng)大,由 34A 擺至 51A,最大至 55A,就地檢查#3 高調(diào)門(mén)開(kāi)度擺動(dòng),并伴有 EH 油管道振動(dòng); 10:34 #3 高調(diào)門(mén)開(kāi)度劇烈擺動(dòng),從 42%突然關(guān)至 0%,又?jǐn)[回到39%再關(guān)至 0%,反復(fù)發(fā)出開(kāi)指令,#3 高調(diào)門(mén)始終為 0%,初步判斷#3 高調(diào)門(mén)油動(dòng)機(jī)伺服閥故障所致。
11:30 #1 機(jī)#3 高調(diào)門(mén)油動(dòng)機(jī)伺服閥更換工作票許可開(kāi)工(工作票編號(hào)為 W176RW2012090006);熱機(jī)安全措施為:關(guān)閉#1 機(jī)#3 高調(diào)門(mén)(1DEHGV3DMD)油動(dòng)機(jī)進(jìn)油門(mén),并在門(mén)桿上掛“禁止操作,有人工作”牌。熱控安全措施為:1、拔出#1 機(jī)組 DEH 控制柜#3 高調(diào)門(mén)(1DEHGV3DMD)液壓伺服子模件;2、拆除#1 機(jī)組#3 高調(diào)門(mén)(1DEHGV3DMD)油動(dòng)機(jī)伺服閥信號(hào)線。
汽機(jī)檢修人員根據(jù)以往多次更換油動(dòng)機(jī)伺服閥的經(jīng)驗(yàn):在油動(dòng)機(jī)下腔測(cè)壓接頭接上測(cè)壓表,測(cè)定油動(dòng)機(jī)下腔壓力為 0MPa 時(shí),判斷OPC 逆止門(mén)以及油動(dòng)機(jī)供油門(mén)是嚴(yán)密的,便依次松動(dòng)#3 高調(diào)門(mén)油動(dòng)機(jī)伺服閥 4 條固定的內(nèi)六角螺釘,4 條螺釘周向均松動(dòng)了 180 度,#3 高調(diào)門(mén)伺服閥有 EH 油呲出,檢修人員立即對(duì)伺服閥 4 條螺釘進(jìn)行緊固并對(duì)#3 高調(diào)門(mén)油動(dòng)機(jī)供油門(mén)進(jìn)行復(fù)校,但漏油量不見(jiàn)減小。
12:30 EH 油箱油位由原來(lái)的 634mm 降至 530mm。
13:05 EH 油箱補(bǔ)油由 465mm 補(bǔ)至 568mm,仍以每 30 分鐘 90mm 速度下降。
13:25 降機(jī)組負(fù)荷至 260MW,手動(dòng) MFT。
14:30 檢修更換了#3 高調(diào)門(mén)伺服閥,恢復(fù)安措,傳動(dòng)#3 高調(diào)門(mén)動(dòng)作正常。
其后,檢修人員對(duì)#1 機(jī)#3 高調(diào)門(mén)油動(dòng)機(jī)進(jìn)油門(mén)和逆止門(mén)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)進(jìn)油門(mén)存在缺陷,進(jìn)行了修復(fù)。
2、事件原因 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)處理和事后對(duì)油動(dòng)機(jī)供油門(mén)檢查情況,分析為:#1機(jī) #3高調(diào)門(mén)油動(dòng)機(jī)伺服閥內(nèi)部滑閥卡澀至 0 位或 0 偏位,造成油動(dòng)機(jī)下腔與回油管接通,來(lái)油與油動(dòng)機(jī)下腔隔絕,故對(duì)油動(dòng)機(jī)下腔測(cè)壓顯示為 0MPa,實(shí)際上油動(dòng)機(jī)供油門(mén)并不嚴(yán)密,EH 高壓油未被可靠切斷,伺服閥前仍有壓力油,導(dǎo)致拆解伺服閥時(shí)出現(xiàn)大量漏油。
3、暴露問(wèn)題
(1)檢修人員對(duì)在線更換油動(dòng)機(jī)伺服閥危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)分析不全面,采取的預(yù)控措施不到位,對(duì)可能造成的后果估計(jì)不足。
(2)檢修人員的技能水平仍需提高,對(duì)設(shè)備系統(tǒng)的掌握存在不足,依賴油動(dòng)機(jī)下腔有無(wú)壓力來(lái)判斷 OPC 逆止門(mén)以及油動(dòng)機(jī)供油門(mén)是否嚴(yán)密的方法存在漏洞,之前多次更換成功的經(jīng)驗(yàn)掩蓋了存在的問(wèn)題。
(3)設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)考慮不周,伺服閥與供油門(mén)之間的壓力無(wú)法測(cè)量(未設(shè)計(jì)測(cè)壓接頭),對(duì)在線更換油動(dòng)機(jī)伺服閥構(gòu)成了威脅和不便。
4、防范措施 (1)利用檢修機(jī)會(huì)在油動(dòng)機(jī)伺服閥與供油門(mén)之間加裝壓力測(cè)點(diǎn),以此來(lái)判斷 OPC 逆止門(mén)以及油動(dòng)機(jī)供油門(mén)是否嚴(yán)密。
(2)扎實(shí)開(kāi)展技能培訓(xùn)工作,增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨識(shí)能力,提高員工技能水平,對(duì)各項(xiàng)工作存在的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)真進(jìn)行分析和辨識(shí),采取有效措施,防止類似事件重復(fù)發(fā)生。
(3)加強(qiáng)設(shè)備檢修、維護(hù)管理力度,對(duì)各臺(tái)機(jī)組油動(dòng)機(jī)易損密封件狀態(tài)進(jìn)行分析及時(shí)更換,利用檢修機(jī)會(huì)對(duì)油動(dòng)機(jī)伺服閥、OPC逆止門(mén)以及油動(dòng)機(jī)供油門(mén)進(jìn)行細(xì)致檢修及檢測(cè),提高設(shè)備健康水平。
二、#4 機(jī)組 EH 油泄漏事件 1、事件經(jīng)過(guò) 2013 年 8 月 22 日#4 機(jī)組負(fù)荷 590MW,AGC、協(xié)調(diào)投入,4A、4B、4C、4D、4E 磨運(yùn)行,4A、4B 汽泵運(yùn)行,煙風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行正常,總煤量 228 t/h,給水流量 1657t/h。EH 油箱油位 575mm,4B EH 油泵運(yùn)行,4A EH 油泵備用。15:01 巡檢發(fā)現(xiàn)主機(jī)高調(diào)門(mén)處漏油,檢查確認(rèn)#3 高調(diào)門(mén) EH 供油管路漏油嚴(yán)重,系統(tǒng)無(wú)隔離手門(mén)。DCS 畫(huà)面顯示 EH 油箱油位由 575mm 下降至 421mm,4B EH 油泵電流由 36A 漲至 66A,聯(lián)系檢修加油。
15:06 來(lái) EH 油箱油位低報(bào)警(400mm)。
15:07 來(lái) EH 油箱油位低低報(bào)警(366mm)。
15:10 解除機(jī)組協(xié)調(diào),開(kāi)始降負(fù)荷。
15:10 EH 油壓由 12.85Mpa 開(kāi)始下降,此時(shí) EH 油箱油位 231mm。
15:11 EH 油壓降至 12.48Mpa,4A EH 油泵聯(lián)啟。
15:12 機(jī)組負(fù)荷降至 573MW,EH 油壓 7.5Mpa、油箱油位 220mm,汽輪機(jī)跳閘,首出為 DEH 跳閘,鍋爐、發(fā)電機(jī)聯(lián)動(dòng)正常;檢查輔機(jī)設(shè)備聯(lián)動(dòng)正常。2.事件原因
#4 機(jī)組跳閘原因?yàn)?3 高調(diào)門(mén)供油手門(mén)前管道漏油嚴(yán)重且無(wú)法隔絕,EH 油箱油位下降過(guò)快,EH 油壓低,汽輪機(jī) DEH 保護(hù)動(dòng)作跳閘。根據(jù)廠家哈爾濱汽輪機(jī)廠汽輪機(jī)設(shè)計(jì)要求,DEH 判斷汽機(jī)是否掛閘只有通過(guò)對(duì) AST 母管壓力狀態(tài)的監(jiān)視來(lái)實(shí)現(xiàn),AST 母管油壓低于設(shè)計(jì)值即認(rèn)為該汽機(jī)實(shí)際已跳閘,因此送出掛閘油壓低(ASL)報(bào)警信號(hào)到 DEH,通過(guò) DEH 跳閘保護(hù)回路觸發(fā)相應(yīng)信號(hào)連鎖相關(guān)設(shè)備動(dòng)作保護(hù)汽輪機(jī)。當(dāng) EH 油箱液位低于 231mm,EH 油壓開(kāi)始降低,導(dǎo)致掛閘油壓降低,EH 油壓低于 7.29Mpa 時(shí),AST 母管油壓力開(kāi)關(guān)動(dòng)作(低于 7.0Mpa 動(dòng)作),三個(gè) ASL 信號(hào)通過(guò)三取二判斷后,觸發(fā)DEH 跳閘保護(hù)動(dòng)作信號(hào) 1 秒脈沖,DEH 跳閘保護(hù)信號(hào)通過(guò)三根硬接線送至 ETS 系統(tǒng),跳閘汽輪機(jī),汽輪機(jī) ETS 跳閘聯(lián)跳鍋爐 MFT。
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)在#4 機(jī)組#3 高調(diào)門(mén)油動(dòng)機(jī) EH 油供油管路活結(jié)“蘑菇頭”變徑處有穿透性環(huán)形裂紋,該接頭為制造廠家設(shè)備自帶,檢查蘑菇頭變徑處沒(méi)有過(guò)渡倒角,變徑處存在應(yīng)力集中,機(jī)組長(zhǎng)期運(yùn)行中管路有小幅低頻振動(dòng)產(chǎn)生,應(yīng)力集中區(qū)疲勞導(dǎo)致細(xì)微裂紋,裂紋逐漸擴(kuò)展,最終斷裂引起 EH 油管路泄漏,造成 EH 油箱油位下降過(guò)快 EH 油壓維持不住導(dǎo)致#4 汽輪機(jī)跳閘。(詳見(jiàn)附件 1 環(huán)形裂紋圖片)
3、暴露問(wèn)題 (1)
#4 機(jī)組#3 高調(diào)門(mén) EH 油供管道蘑菇頭處存在設(shè)計(jì)和質(zhì)量問(wèn)題,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行出現(xiàn)裂紋。
(2)機(jī)組檢修期間,由于蘑菇接頭較短,焊縫阻礙緊固螺母,蘑菇頭變徑處隱藏在緊固螺母內(nèi)部,無(wú)法進(jìn)行探傷檢查,造成裂紋隱患沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
4、防范措施 (1)加強(qiáng)對(duì)全廠油動(dòng)機(jī)接頭和管道的漏油檢查,及時(shí)采取處理措施,消除漏油隱患。
(2)與液壓控制設(shè)備專業(yè)廠家進(jìn)行溝通,落實(shí)蘑菇頭設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)圖紙,確認(rèn)蘑菇頭變徑處是否應(yīng)有過(guò)渡倒角。
(3)按照活接頭設(shè)計(jì)規(guī)范和加工制作工藝要求,加工活接頭備件,利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)對(duì)活接頭進(jìn)行整體更換改造。
(4)利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì),對(duì)蘑菇頭變徑處進(jìn)行探傷檢查,目前由于蘑菇接頭較短,焊縫阻礙緊固螺母,蘑菇頭變徑處隱藏在緊固螺母內(nèi)部,無(wú)法進(jìn)行檢查。待對(duì)活接頭進(jìn)行改造更換后,定期開(kāi)展探傷檢查工作。
(5)對(duì)油系統(tǒng)管道支架進(jìn)行全面檢查,消除管道碰磨;加強(qiáng)油系統(tǒng)管道振動(dòng)的監(jiān)測(cè),做好跟蹤和記錄,分析振動(dòng)變化,對(duì)出現(xiàn)的異常振動(dòng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。
三、#4 機(jī)#1 高主門(mén)伺服閥故障跳機(jī)事件
1、事件經(jīng)過(guò) 2014 年 04 月 02 日,#4 機(jī)組協(xié)調(diào)控制方式,負(fù)荷 450MW,主蒸汽壓力 18.43MPa,給水流量 1348t/h, A、B、C、E 四臺(tái)制粉系統(tǒng)運(yùn)行,4A、4B 汽泵運(yùn)行。11:34:07 #1 高壓主汽門(mén) TV1 突關(guān)至 0,主蒸汽壓力一分鐘內(nèi)快速上漲至 23.76MPa,給水流量下降至 993 t/h。
11:35:25 給水流量低至 934t/h,主汽壓至 25MPa,解除兩臺(tái)汽泵自動(dòng),手動(dòng)增加給水流量,給水流量未見(jiàn)上漲。
11:35:38 給水流量低低動(dòng)作,鍋爐 MFT,汽輪機(jī)聯(lián)鎖跳閘,發(fā)電機(jī)逆功率保護(hù)動(dòng)作,發(fā)電機(jī)解列,其他主輔設(shè)備聯(lián)動(dòng)正常。
2、事件原因 事件發(fā)生后,檢修部對(duì)控制元件和線路、伺服閥線圈等進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,更換#1 高主閥伺服閥后閥門(mén)開(kāi)關(guān)正常,初步分析確定#1高壓主汽門(mén)伺服閥故障是造成此次跳機(jī)的主要原因,因現(xiàn)場(chǎng)不具備伺服閥解體檢查的條件,計(jì)劃將故障伺服閥送 MOOG 檢驗(yàn)中心進(jìn)行專業(yè)的檢測(cè),進(jìn)一步確定伺服閥故障原因。
3、暴露問(wèn)題 (1)EH 油系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)管理工作不到位,專業(yè)技術(shù)管理不到位,設(shè)備可靠性水平不高。
(2)日常油質(zhì)管理及監(jiān)督工作重視不夠,定期工作需要加強(qiáng)。
(3)檢修人員技術(shù)能力存在不足,對(duì)設(shè)備狀態(tài)掌握不清楚。
4、防范措施 (1)汽機(jī)專業(yè)統(tǒng)計(jì)近5 年來(lái) EH 油系統(tǒng)發(fā)生的主要缺陷、異常和故障,進(jìn)行全面的分析和總結(jié),舉一反三,開(kāi)展有針對(duì)性的隱患排查治理工作。
(2)研究制定 EH 油系統(tǒng)設(shè)備壽命管理規(guī)定,確定停機(jī)必檢項(xiàng)目,編制 EH 油系統(tǒng)管理細(xì)則,分清各級(jí)人員責(zé)任,明確定期工作,審批后嚴(yán)格執(zhí)行。
(3)加強(qiáng)油質(zhì)監(jiān)督及管理工作。成立濾油隊(duì),設(shè)置油質(zhì)專責(zé)(正式員工),加強(qiáng)管理,專人負(fù)責(zé);制定濾油制度,并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行;盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有濾油機(jī)設(shè)備狀況,及時(shí)修復(fù)故障濾油機(jī);每月開(kāi)展一次油質(zhì)技術(shù)分析,形成分析報(bào)告,并作為定期工作長(zhǎng)期開(kāi)展。
(4)加強(qiáng) EH 油系統(tǒng)設(shè)備檢修質(zhì)量管理,規(guī)范檢修工藝,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管,避免因檢修質(zhì)量不高而遺留設(shè)備隱患,做好#2 機(jī)組 EH 油系統(tǒng)設(shè)備檢修和質(zhì)量控制工作,確保檢修質(zhì)量。
(5)制作各機(jī)組調(diào)速汽門(mén)狀況示意圖,對(duì)各機(jī)組可在線更換的伺服閥進(jìn)行標(biāo)識(shí),并作為停機(jī)后設(shè)備檢查表。
(6)加強(qiáng)人員培訓(xùn)工作,提高專業(yè)人員對(duì) EH 油系統(tǒng)設(shè)備的熟悉掌握,提高分析解決問(wèn)題的能力。
(7)檢修部及各專業(yè)要認(rèn)真吸取教訓(xùn),制定重要設(shè)備壽命管理制度,制定停機(jī)必檢設(shè)備清單,并嚴(yán)格執(zhí)行。
第二篇:EH油系統(tǒng)漏油應(yīng)急預(yù)案演練方案
EH油系統(tǒng)漏油應(yīng)急預(yù)案演練方案
一、概況:
XX公司檢修部汽機(jī)調(diào)速班定編11人,設(shè)班長(zhǎng)一名,技術(shù)員一名,兼職安全員一名。主要負(fù)責(zé)的維護(hù)范圍有: 1號(hào)、2號(hào)機(jī)組,5、6、7、8號(hào)機(jī)組0米主機(jī)油箱及附屬設(shè)備、6.5米、13.7米潤(rùn)滑油系統(tǒng)管道、頂軸油供油裝置及系統(tǒng)管道、主機(jī)油凈化;小機(jī)油系統(tǒng)及附屬設(shè)備、小機(jī)油系統(tǒng)管道;0米小機(jī)油凈化裝置、小機(jī)在線式濾油機(jī);密封油系統(tǒng)平臺(tái)及附屬設(shè)備、6.5米浮子油箱、膨脹箱、空氣析出箱及密封油系統(tǒng)管道;EH油供油系統(tǒng)及附屬設(shè)備、6.5米配汽機(jī)構(gòu)油系統(tǒng)、13.7米危急保安系統(tǒng)設(shè)備及管路;定冷水系統(tǒng)及附屬設(shè)備、儲(chǔ)備油箱及附屬設(shè)備、事故油池及相應(yīng)閥門(mén)管道。
調(diào)速班涉及的設(shè)備主要介質(zhì)都是油,其中汽輪機(jī)透平油是易燃品,容易發(fā)生火災(zāi)事故。用于發(fā)電機(jī)冷卻氫氣,在運(yùn)行中易外漏。當(dāng)氫氣與空氣混合到一定比例時(shí),遇火即發(fā)生爆炸,氫爆炸事故是非常嚴(yán)重的。具體現(xiàn)象是發(fā)生火災(zāi)后火焰溫度高,發(fā)電廠透平油發(fā)生火災(zāi)后,火勢(shì)猛烈,熱輻射強(qiáng)。透平油起火后,火焰溫度可高達(dá)1700℃左右,火勢(shì)上竄高達(dá)30多米。
現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安裝時(shí)期管道布置不規(guī)范,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)油管存在不同程度的碰磨現(xiàn)象,油管焊口及彎頭部位曾多次發(fā)生漏油事故,為了避免再次發(fā)生此類事故時(shí)由于處置不及時(shí)造成人員的傷亡、設(shè)備損壞、電網(wǎng)負(fù)荷損失加重和事故擴(kuò)大,避免和減輕重大經(jīng)濟(jì)損失及政治影響。平時(shí)應(yīng)該加強(qiáng)應(yīng)急方案的演練。
二、演練目的:
為確保機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,防止發(fā)生油管碰磨導(dǎo)致的安全事故,依據(jù)《XX發(fā)電公司突發(fā)事件總體綜合應(yīng)急預(yù)案》,汽機(jī)調(diào)速班特制訂本演練方案。為及時(shí)、有效預(yù)防生產(chǎn)中發(fā)生的跑油事故、人身傷害事故,迅速正確處理油管漏油突發(fā)事件,為了確保預(yù)案形成一個(gè)整體,相互銜接,班組一級(jí)能更加積極有序的參與到應(yīng)急搶險(xiǎn)中,特制訂此應(yīng)急預(yù)案演練方案供班組人員平時(shí)演練。
三、演練場(chǎng)景:
夏季中午,廠房?jī)?nèi)氣溫很高,運(yùn)行人員巡檢發(fā)現(xiàn)8號(hào)機(jī)EH油系統(tǒng)危機(jī)遮斷裝置一絲堵往外噴油,前箱周?chē)孛嬉逊e油并已經(jīng)流到6.5米管道及設(shè)備上,油位已經(jīng)下降到300mm,并以6mm/min的速度繼續(xù)下降,油位降到100mm時(shí)DCS將發(fā)出指令機(jī)組停機(jī)。應(yīng)立即組織應(yīng)急搶修。
四、演練地點(diǎn):
8號(hào)機(jī)組13.7米主汽輪機(jī)前箱處。
五、應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)及其職責(zé):
1、應(yīng)急指揮小組的組成:
組長(zhǎng): 副組長(zhǎng):
成員:汽機(jī)調(diào)速班全員
2、應(yīng)急指揮小組的職責(zé):(1)在油系統(tǒng)漏油事故發(fā)生后,立即按本預(yù)案規(guī)定的程序,組織人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行事故處理,使損失降到最低。
(2)負(fù)責(zé)向公司報(bào)告事故情況和處理進(jìn)展情況。
(3)事故處理期間,要求各崗位盡職盡責(zé),聯(lián)絡(luò)渠道要明確暢通,聯(lián)絡(luò)用語(yǔ)規(guī)范,認(rèn)真做好有關(guān)情況的記錄工作。
(4)對(duì)事故發(fā)生的現(xiàn)象、設(shè)備損壞情況和事故處理經(jīng)過(guò)記錄清楚,等待備查。(5)組織和提供事故恢復(fù)所需要的備品備件,組織事故恢復(fù)所必需的生產(chǎn)車(chē)輛,組織實(shí)施事故恢復(fù)所必須采取的臨時(shí)性措施。
(6)油系統(tǒng)漏油事故調(diào)查報(bào)告的編寫(xiě)和上報(bào)工作,包括發(fā)生原因、處理經(jīng)過(guò)、設(shè)備損壞和經(jīng)濟(jì)損失情況。
六、演練程序:
1、夏季下午2點(diǎn),廠房氣溫很高,汽機(jī)專業(yè)進(jìn)入應(yīng)急準(zhǔn)備。備品備件已經(jīng)準(zhǔn)備到位,機(jī)加工人員已經(jīng)聯(lián)系到位。
2、調(diào)速班班長(zhǎng)XXX接到大廠通知,運(yùn)行人員巡檢發(fā)現(xiàn)8號(hào)機(jī)EH油系統(tǒng)危機(jī)遮斷裝置一絲堵往外噴油,前箱周?chē)孛嬉逊e油并已經(jīng)流到6.5米管道及設(shè)備上,油位已經(jīng)下降到300mm,并以6mm/min的速度繼續(xù)下降。
3、調(diào)速班班長(zhǎng)XXX根據(jù)提前準(zhǔn)備好的應(yīng)急預(yù)案,第一時(shí)間匯報(bào)給隊(duì)部、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。并組織人員盡快進(jìn)入事發(fā)地點(diǎn)(參演人員須在5分鐘內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)),實(shí)施事故處理、恢復(fù)方案。并且安排人員第一時(shí)間將備用的EH油拉入現(xiàn)場(chǎng)給EH油箱補(bǔ)油。人員分工按照計(jì)劃的三個(gè)小組進(jìn)行工作:補(bǔ)油組、堵漏組、清理組。
4、調(diào)速班技術(shù)員XXX負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對(duì)事故現(xiàn)象進(jìn)行分析,明確處置方案和搶修方案,確定檢修標(biāo)準(zhǔn),組織參修人員準(zhǔn)備好搶修所需的工器具。在備品備件到位后,協(xié)調(diào)組織現(xiàn)場(chǎng)帶壓堵漏工作。并且設(shè)置警戒區(qū)域,防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入事發(fā)地點(diǎn)誤觸誤碰造成機(jī)組停機(jī)。
5、安全員組織參修人員在做好防EH油氣中毒、防油柱沖擊措施的情況下,搶修過(guò)程中 嚴(yán)格按照規(guī)程作業(yè),嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施,并對(duì)可能造成火災(zāi)的部位優(yōu)先進(jìn)行清理并配合消防人員進(jìn)行防火災(zāi)措施實(shí)施。
6、整個(gè)搶險(xiǎn)實(shí)施過(guò)程由汽機(jī)隊(duì)長(zhǎng)XXX主任全權(quán)統(tǒng)一指揮。
7、補(bǔ)油組人員事先由班長(zhǎng)確定,首先確保在最快的時(shí)間內(nèi)將準(zhǔn)備的EH油加入到油箱,并設(shè)置專人在油箱處負(fù)責(zé)保持EH油箱油位正常直至應(yīng)急演練結(jié)束,該組人員不得參與其他工作。
8、班長(zhǎng)在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的同時(shí)聯(lián)系專業(yè)堵漏人員、設(shè)備部點(diǎn)檢進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),會(huì)同技術(shù)員共同進(jìn)行分析。班長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)聯(lián)系機(jī)加工廠準(zhǔn)備好材料和車(chē)工,聯(lián)系車(chē)隊(duì)派車(chē)在廠房外待命。
9、從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題開(kāi)始,清理小組將預(yù)先準(zhǔn)備好的鋸末、保溫棉、破布等吸油備件按照需要運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng),在班長(zhǎng)及安全員的指導(dǎo)下進(jìn)行清理,清理的原則是先清理火災(zāi)隱患大的部位、再清理其他管道設(shè)備上的油污、最后清理地面。清理人員專門(mén)負(fù)責(zé)清理油污,直至將所有油污及雜物清出現(xiàn)場(chǎng),最后聯(lián)系清潔工對(duì)地面進(jìn)行專業(yè)的清理。
10、搶修任務(wù)完成,系統(tǒng)完全恢復(fù)運(yùn)行時(shí),應(yīng)急響應(yīng)結(jié)束。
11、應(yīng)急響應(yīng)結(jié)束后,及時(shí)分析在應(yīng)急搶修過(guò)程中存在的問(wèn)題,對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂。
七、應(yīng)急處理措施制定原則:
以人為本,減少危害。把保障員工生命安全和身體健康,最大程度地預(yù)防、減少和消除突發(fā)事件造成的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失和社會(huì)影響作為首要任務(wù),切實(shí)加強(qiáng)突發(fā)事件管理工作;堅(jiān)持一保人身、二保電網(wǎng)、三保設(shè)備的原則。
統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級(jí)負(fù)責(zé)。在XX發(fā)電公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和托克托發(fā)電公司重大突發(fā)事件應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)組織協(xié)調(diào)下,各部門(mén)、專業(yè)、外委項(xiàng)目部按照各自的職責(zé)和權(quán)限,負(fù)責(zé)有關(guān)事故災(zāi)難的應(yīng)急管理和應(yīng)急處置工作,建立健全應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急機(jī)制。
常備不懈,依法規(guī)范。采用先進(jìn)的救援裝備和技術(shù),增強(qiáng)應(yīng)急救援能力。依法規(guī)范應(yīng)急救援工作,確保應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性、權(quán)威性和可操作性。依托政府、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)、快速響應(yīng),最大限度地減少突發(fā)事件造成的損失。
八、生產(chǎn)、生活維持或恢復(fù)方案
油管漏油事故發(fā)生后,在人身安全不受危害的情況下,各崗位人員要堅(jiān)守本職崗位,積極投入到搶修工作中。應(yīng)急指揮小組要布置安排好人力,做好搶修工作。根據(jù)設(shè)備恢復(fù)情況,由應(yīng)急小組組長(zhǎng)XXX主任宣布事故應(yīng)急處理情況的終止,生產(chǎn)秩序和生活秩序恢復(fù)為正常狀態(tài)。
第三篇:典型事故案例剖析
典型事故案例剖析
案例一:
(一)事故經(jīng)過(guò)
2003年8月14日12:30分,三礦裕公井7210準(zhǔn)備工作面切巷在排放瓦斯過(guò)程中發(fā)生瓦斯爆炸,造成28個(gè)死亡,23道閉墻被摧毀,一座風(fēng)橋被破壞。經(jīng)分析:在排放瓦斯過(guò)程中未安規(guī)定要求進(jìn)行排放瓦斯,未按規(guī)定進(jìn)行停電撤人,致使風(fēng)流中瓦斯達(dá)爆炸界限,又因工人帶電檢修信號(hào)電纜接線盒產(chǎn)生短路火花,引起了瓦斯爆炸。
(二)事故原因
1、排放瓦斯過(guò)程存在“一風(fēng)吹”,沒(méi)有控制排放瓦斯?jié)舛?,高濃度排放瓦斯造成?/p>
2、領(lǐng)導(dǎo)越級(jí)指揮安排工作,重點(diǎn)工程施工地點(diǎn)同時(shí)安排多隊(duì)組施工且現(xiàn)場(chǎng)無(wú)礦領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮。
3、排放瓦斯現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有執(zhí)行排放瓦斯“三聯(lián)鎖”制度,回風(fēng)流經(jīng)區(qū)域工人帶電檢修電器發(fā)生火花。
(三)防范措施
1、排放瓦斯現(xiàn)場(chǎng)必須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)跟班把關(guān),統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮,嚴(yán)禁進(jìn)行與排放瓦斯無(wú)關(guān)的任何工作。
2、排放瓦斯現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格執(zhí)行排放瓦斯“三連鎖“制度,瓦斯流經(jīng)區(qū)域停電、撤人、設(shè)置警戒。
3、排放瓦斯要使用智能瓦斯引排裝置,控制瓦斯排放濃度進(jìn)行排放,杜絕“一風(fēng)吹”。
案例二:
(一)事故經(jīng)過(guò)
2004年4月27日6時(shí)10分,二礦工程區(qū)四隊(duì)在71501東順正副巷正常掘進(jìn),凌晨3時(shí),副巷連起腳線和母線準(zhǔn)備放第二炮,剛把正巷人員撤出,局部通風(fēng)機(jī)突然停電,局部通風(fēng)機(jī)停電3個(gè)多小時(shí)后仍未送電,背火藥工和通風(fēng)員進(jìn)入盲巷回收放炮母線,二人終因長(zhǎng)時(shí)間嚴(yán)重缺氧,窒息死亡。
事故原因
1、瓦檢工在局部通風(fēng)機(jī)停電后沒(méi)有設(shè)好警戒,自己和背藥工違章進(jìn)入盲巷是造成事故的直接原因。
2、通風(fēng)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全管理不到位,放炮員未按規(guī)定及時(shí)設(shè)置警戒。
3、背藥工違反規(guī)定闖入盲巷收母線,通風(fēng)員和放炮員監(jiān)督檢查不到位。
防范措施
1、加強(qiáng)局部通風(fēng)機(jī)供電管理,消除無(wú)計(jì)劃停風(fēng)。
2、未經(jīng)排放瓦斯的巷道,嚴(yán)禁任何人員進(jìn)入盲巷。
3、提高員工拒絕違章指揮的安全意識(shí)。
案例二:
(一)事故經(jīng)過(guò)
1994年6月9日四點(diǎn)班,二礦西四尺十三采區(qū)71305回風(fēng)立眼處,三名工人準(zhǔn)備到立眼上方維護(hù)頂板,清理活矸。當(dāng)上至距茬巖5米處時(shí),發(fā)現(xiàn)送風(fēng)的鐵瓦斯管有兩節(jié)被炮崩錯(cuò)位,他們便動(dòng)手維修瓦斯管。正在維修之時(shí),3人突然感覺(jué)頭暈?zāi)垦?、呼吸困難,最上面的一名工人倒在木垛上。經(jīng)兩次營(yíng)救才將被熏人員救下。
事故原因
1、八點(diǎn)班放炮后,通風(fēng)員、放炮員和隊(duì)組人員均未檢查立眼放炮后的情況。
2、通風(fēng)員和放炮員在炮后沒(méi)有到立眼檢查的情況下,未和四點(diǎn)班通風(fēng)員進(jìn)行詳細(xì)交接班,四點(diǎn)班通風(fēng)員接班后也未到該地點(diǎn)檢查通風(fēng)設(shè)施、瓦斯?jié)舛鹊惹闆r。
3、四點(diǎn)班隊(duì)組接班后情況不明,盲目作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生。
防范措施
1、嚴(yán)禁放起身炮,放炮后留有隱患時(shí),必須在工作地點(diǎn)交接班。
2、放炮后放炮員、瓦檢工必須詳細(xì)檢查施工地點(diǎn)瓦斯及通風(fēng)設(shè)施。
3、采掘工作面必須有瓦斯檢查工達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)后方可開(kāi)始作業(yè)。
案例二:
(一)事故經(jīng)過(guò)
2004年11月24日2時(shí)20分,四礦回收區(qū)南下山8181二面,正常放炮生產(chǎn),約1:50分左右,工作面前半部鉆起157個(gè)眼,由背藥工楊某把火藥發(fā)給各段裝藥,炮眼全部裝起后,由高某、陳某、楊某等連接小線,連起小線后準(zhǔn)備放炮,由于機(jī)頭處頂板不好,安排先放中部炮,后放機(jī)頭。楊某拿上母線進(jìn)工作面連接小線,高某回風(fēng)撤人,羅某回風(fēng)警戒,工作就緒后,楊某、高某、和放炮員張某三人走到離機(jī)頭5m處,放炮員張某交換牌簽字后,2:20分,張某擰響了炮,炮煙散后當(dāng)班人員發(fā)現(xiàn)楊某倒在地上頭部受傷,停止呼吸。
事故原因
1、放炮員未進(jìn)工作面親自裝藥連線,準(zhǔn)備放中部炮結(jié)果連線錯(cuò)誤放響了機(jī)頭處裝起的炮。
2、放炮撤人距離不夠,未按規(guī)定距離撤人。
3、跟班隊(duì)長(zhǎng)、工長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)未履行管理職責(zé)。
防范措施
1、每放一次放炮,放炮員必須親自連接母線。
2、放炮必須按規(guī)定距離撤人。
3、施工隊(duì)組隊(duì)長(zhǎng)、工長(zhǎng)要充分發(fā)揮監(jiān)督檢查作用,及時(shí)制止違章作業(yè)。
某鄉(xiāng)辦煤礦事故案例分析
某鄉(xiāng)辦煤礦設(shè)計(jì)年產(chǎn)量3萬(wàn)噸,實(shí)際年產(chǎn)量實(shí)6萬(wàn)噸。立井開(kāi)拓,中央邊界式通風(fēng)。
1、該礦礦長(zhǎng)和特種作業(yè)人員無(wú)證上崗,2、作業(yè)中“三違“現(xiàn)象嚴(yán)重,無(wú)班前會(huì)、交接班制度,井下作業(yè)任務(wù)和人員安排無(wú)統(tǒng)一布置和記錄。
3、該礦井下物料及滅火器材存放混亂,一貫使用煤面和煤塊封堵炮孔,用電纜明接頭放炮的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
4、該礦煤塵具有爆炸性,但井下沒(méi)有防塵撒水設(shè)施,也沒(méi)有按《鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦安全規(guī)程》采取防塵措施,造成井下煤塵積存。
二、事故經(jīng)過(guò):
某年某月某日8時(shí)30分,井下突然停電后,使用柴油發(fā)電機(jī)供電,由于電力不足,采取北翼工作面、南翼工作面輪流工作方式。
14時(shí),當(dāng)班人員共72人下井作業(yè),南翼工作面打眼放第一炮后出煤,15時(shí)30分左右開(kāi)啟水泵,停南翼電,但當(dāng)時(shí)主扇風(fēng)機(jī)和局部風(fēng)扇都沒(méi)有開(kāi)啟。
17時(shí)30分,全礦來(lái)電,主風(fēng)扇和局部風(fēng)扇仍沒(méi)有開(kāi)啟。瓦斯檢測(cè)員空班檢測(cè)。北翼工作面打眼后放第二炮,工作面口2米處掛在背板處上的11個(gè)電雷管拖地引腳線被拖動(dòng)的電纜明接頭引爆。引起瓦斯爆炸事故。
三、事故損失:共死亡26人,傷10人。直接經(jīng)濟(jì)損失38萬(wàn)元。
靈石縣南山煤礦炸藥燃燒事故
2006 年11月12 日19 時(shí) 40 分,山西省晉中市靈石縣王禹鄉(xiāng)南山煤礦在井下非法儲(chǔ)藏的私制炸藥起火后發(fā)生燃燒事故,當(dāng)時(shí)當(dāng)班工人66人,30人自救升井生還,其中 2 人事故發(fā)生后被救升井,其余 34人全部遇難,直接經(jīng)濟(jì)損失 727 萬(wàn)元。事故發(fā)生后 礦主未按法律規(guī)定及時(shí)上報(bào),而是在 7 個(gè)多小時(shí)后的13日凌晨 3:00才向縣政府報(bào)告,更為惡劣的是,礦主、礦井管理人員等相繼逃逸,給事故搶險(xiǎn)救援帶來(lái)了極大的困難。
一、礦井概況
南山煤礦是民營(yíng)企業(yè),安全生產(chǎn)許可證與煤炭生產(chǎn)許可證均已過(guò)期。井田面積 0.388平方公里,核定生產(chǎn)能力9萬(wàn)噸/年,屬低瓦斯礦井,批準(zhǔn)其開(kāi)采2#煤層,煤層有自然發(fā)火傾向,煤塵具有爆炸性豎井開(kāi)拓,開(kāi)采范圍超出批準(zhǔn)的礦界和層位,采用落后的巷道式采煤方法,以掘代采。井下用非防爆機(jī)動(dòng)三輪車(chē)運(yùn)輸。2006 年 2 月至 10 月,共生產(chǎn)銷售原煤 23 萬(wàn)噸,屬嚴(yán)重超能力生產(chǎn)。
二、事故原因
事故的直接原因:井下爆炸品材料庫(kù)違規(guī)存放5.2 噸化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定、易自燃的含有氯酸鹽的銨油炸藥,由于庫(kù)內(nèi)積水潮濕、通風(fēng)不良,加劇了炸藥中氯酸鹽與硝酸銨分解放熱反應(yīng),熱量不斷積聚導(dǎo)致炸藥自燃,并引起庫(kù)內(nèi)煤炭和木支護(hù)材料燃燒
事故的主要原因:南山煤礦違法、違規(guī)購(gòu)買(mǎi)和儲(chǔ)存炸藥。超層越界開(kāi)采,主井建在國(guó)土資源管理部門(mén)批準(zhǔn)的井田范圍之外 352.3 米,與批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案主井坐標(biāo)點(diǎn)相差506.4米,擅自越層開(kāi)采了4號(hào)煤層。在安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證和企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照到限未辦理證照延期手續(xù)且被有關(guān)部門(mén)暫扣的情況下違法組織生產(chǎn),層層轉(zhuǎn)包,以包代管,超能力、超定員生產(chǎn)。安全管理混亂,未設(shè)立安全機(jī)構(gòu)和配備專職安全員,未依法對(duì)工人進(jìn)行安全培訓(xùn),無(wú)下井人員考勤記錄,沒(méi)有建立隱患排查治理和報(bào)告制度。技術(shù)管理混亂,圖紙、資料不能反映井下真實(shí)情況,沒(méi)有專職放炮員,井下爆破器材領(lǐng)用管理混亂,違規(guī)在井下使用非防爆機(jī)動(dòng)三輪車(chē),沒(méi)有給下井工人配備自救器。
重溫“
4、6”瓦斯爆燃事故案例
作者:龔學(xué)坤 來(lái)源:本站原創(chuàng) 發(fā)布時(shí)間:2011年04月06日 點(diǎn)擊數(shù): 416
重溫“
4、6”瓦斯爆燃事故案例
4月6日,是埠村煤礦發(fā)生瓦斯爆燃,燒傷7人事故10周年紀(jì)念日,為了使大家牢記事故教訓(xùn),增強(qiáng)瓦斯員工作責(zé)任心,通風(fēng)二隊(duì)支部書(shū)記田長(zhǎng)洪利用電腦制作了視頻課件,組織職工進(jìn)行事故案例教育。
2001年4月6日,埠村煤礦原三井掘一隊(duì)施工的3318溜子道,因施工人員安全意識(shí)淡薄,違章作業(yè),造成迎頭瓦斯積聚,引起瓦斯爆燃燒傷人員事故,這次瓦斯爆燃事故已經(jīng)過(guò)去10周年了,為了提高職工的安全意識(shí),敲響安全警鐘,牢記事故之痛。通風(fēng)二隊(duì)支部書(shū)記田長(zhǎng)洪利用電腦制作了事故案例課件,對(duì)職工進(jìn)行教育。課件內(nèi)分三部份內(nèi)容,一是,重溫事故案例,讓職工從案例中接受教訓(xùn),明白道理,違章作業(yè)就是自殺。二是,崗位職責(zé)重要性,特別是對(duì)瓦斯員崗位職責(zé)進(jìn)行了詳細(xì)描述,結(jié)合事故案例中一些工作人員失職,導(dǎo)致事故發(fā)生,來(lái)提醒大家干好自己本職工作,履行好自己的崗位職責(zé)。三是,利用視頻畫(huà)面,播放了一曲《等愛(ài)的人》,觸動(dòng)了全隊(duì)干部職工心。歌曲播放完后,瓦斯員于世平帶著濕潤(rùn)的眼光與筆者說(shuō):“這首歌曲太感人了,使我感受到安全對(duì)家庭的重要性,在平時(shí)工作中,嚴(yán)格按章作業(yè),做到不安全不生產(chǎn),決不能辜負(fù)家人對(duì)我期盼。”
2001年4月6日,使我們埠村煤礦乃至整個(gè)集團(tuán)公司全體員工都應(yīng)銘記在心的日子。這天7名職工付出高昂代價(jià),為我們敲響了安全警鐘。我礦連續(xù)安全生產(chǎn)1546天,這是全礦干部職工不懈奮斗結(jié)果,成果來(lái)之不易,我們應(yīng)當(dāng)加倍努力珍惜。煤礦安全生產(chǎn)只有起點(diǎn),沒(méi)有終點(diǎn),所以我們加倍努力,警示不忘,警鐘長(zhǎng)鳴,接受事故教訓(xùn),為我礦安全生產(chǎn)做出積極地貢獻(xiàn)。
-北京房山區(qū)南窖鄉(xiāng)北安村煤礦“7.4”重大生產(chǎn)安全事故
一、事故經(jīng)過(guò)
1994年7月4日,房山區(qū)南窖鄉(xiāng)北安村煤礦十咖水平十五槽斜坡底發(fā)生一起中毒窒息死亡3人的重大生產(chǎn)安全事故。7月4日14時(shí),承包人曾水發(fā)派班長(zhǎng)趙文才帶領(lǐng)黃永勝和安吉到十280水平南巷半煤巖掘進(jìn)面清裝研石,打一根柱,又派張松和趙文貴18時(shí)去南巷工作面用風(fēng)鉆打眼。趙文才等三人裝完碴打完一根柱后,張松和趙文貴來(lái)到南巷(約18時(shí)多點(diǎn)),趙文才讓張松、趙文貴、安吉拉風(fēng)帶,自己去斜坡下邊的北巷扛被北巷借走的風(fēng)鉆。當(dāng)他在北巷找到風(fēng)鉆,扛到北巷口時(shí),聽(tīng)到斜坡下邊傳來(lái)人的喘息呼嗜聲。他意識(shí)到有人在下邊出事了,急忙喊在南巷的張松、安吉、趙文貴三人,張松、安吉聽(tīng)到喊聲后就住下走,趙文才看見(jiàn)只有張、安二人就問(wèn):“趙文貴哪去了”?二人回答說(shuō):“你走后不久,他就找你去丁,準(zhǔn)備幫你強(qiáng)風(fēng)鉆”。這時(shí)趙文才意識(shí)到是同胞兄弟趙文員出事了,就和張、安一起往下走去找趙文責(zé),當(dāng)他們?nèi)送伦吡?0多米時(shí),看見(jiàn)趙文貴頭朝下趴在斜坡上,三人急忙去拉趙文貴的胳膊,剛把趙拉起來(lái),趙文才就感到渾身無(wú)力,頭暈?zāi)X脹,就忙喊:“不好”,轉(zhuǎn)身往上爬,剛爬幾步就暈倒了,直到被石塊碰破嘴唇清醒過(guò)來(lái),才往上邊喊:“救人”,在南巷上面工作的工人聽(tīng)到喊聲后,通知隊(duì)長(zhǎng)、礦長(zhǎng)和村干部,經(jīng)奮力搶救(先通風(fēng))于26時(shí)40分將張松(男,20歲,貴州人)、安吉(男,18歲,貴州人)、趙文貴(男,20歲,貴州人)救出,送到醫(yī)院搶救無(wú)效死亡。
二、事故原因分析
(一)趙文責(zé)不聽(tīng)班長(zhǎng)趙文才指揮,誤入未封嚴(yán)的廢巷,是事故發(fā)生的直接原因。
(二)班長(zhǎng)趙文才缺乏安全常識(shí),在末通風(fēng)的情況下進(jìn)入廢巷,措施不當(dāng),是事故擴(kuò)大的主要原因。
(三)十280水平15槽下山末形成通風(fēng)系統(tǒng),局扇通風(fēng)方法不合理,盲巷封閉不嚴(yán)密,是造成事故的間接原因。
(四)煤礦對(duì)新職工沒(méi)按照規(guī)程規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)和安全教育,工人不具備安全常識(shí),缺乏自保能力也是造成事故的重要原因。
三、事故處理意見(jiàn)
(一)全礦停產(chǎn)整頓,待完善通風(fēng)系統(tǒng),經(jīng)區(qū)勞動(dòng)局、區(qū)煤炭工業(yè)公司驗(yàn)收,符合安全生產(chǎn)條件后,方可生產(chǎn)。
(二)煤礦存在的問(wèn)題和隱患(五項(xiàng))累計(jì)處罰1000元。
(三)收回李玉龍的礦長(zhǎng)證,取消礦長(zhǎng)資格,責(zé)令北安村經(jīng)聯(lián)社撤銷李玉龍礦長(zhǎng)職務(wù),并處以200元罰款。
(四)對(duì)副礦長(zhǎng)解友山、李玉政(兼安全員)分別給予記過(guò)處分,寫(xiě)出書(shū)面檢查,并分別處以200元罰款。
四、整改措施
(一)改善礦井通風(fēng)條件,完善通風(fēng)系統(tǒng),在所有腰巷沿煤層與上部煤巷貫通,形成局部串聯(lián)通風(fēng)。
(二)完善機(jī)械通風(fēng),調(diào)整局扇位置,安裝主扇。
(三)封閉盲巷、廢巷。
(四)加強(qiáng)對(duì)新、老職工安全教育培訓(xùn)。
(五)調(diào)整加強(qiáng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子,明確職責(zé),嚴(yán)格安全管理。
(六)完善安全責(zé)任制和作業(yè)規(guī)程以及崗位責(zé)任制。
(七)健全瓦斯檢查制度。
三交河煤礦瓦斯爆炸
一、事故概況及經(jīng)過(guò)
三交河煤礦是山西省洪洞縣地方國(guó)有煤礦,有職工679人,年產(chǎn)煤150000噸,瓦斯含量為4.06%,屬于低級(jí)瓦斯礦井。
1980年6月4日,礦上決定從6月7日轉(zhuǎn)到西部采區(qū)第六順槽掘進(jìn)。這個(gè)順槽已有四個(gè)月沒(méi)生產(chǎn),風(fēng)流不通,瓦斯積聚,本應(yīng)先檢查瓦斯,加強(qiáng)通風(fēng),排除有害氣體,然后作業(yè)。但是該礦領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有這樣做,而是倉(cāng)促組織生產(chǎn)。8日11時(shí)20分左右,當(dāng)在六順槽工作的工人將絞車(chē)、電線運(yùn)到該順槽210米處時(shí),由于電工帶電作業(yè),產(chǎn)生火花,引起瓦斯爆炸,當(dāng)時(shí)在坑下西區(qū)工作的26名工人全部死亡。接著,在搶救中,由于沒(méi)有組織指揮,造成混亂,工人自發(fā)沖下坑去搶救,又造成4人中毒死亡,50多人中毒,經(jīng)濟(jì)損失約700000元。
二、事故原因分析
1、洪洞縣和礦領(lǐng)導(dǎo)只顧追求產(chǎn)量、利潤(rùn),不顧工人的生命安全。
1980年以來(lái),該縣接到國(guó)務(wù)院和省、地關(guān)于安全生產(chǎn)的文件14件,有的無(wú)人閱看,有的只閱不辦,有的批給主管部門(mén),但無(wú)具體實(shí)施措施,總之都沒(méi)有貫徹落實(shí)。他們片面追求利潤(rùn),一再壓縮成本,1979年產(chǎn)煤130000噸,提取利潤(rùn)200000元,1980年計(jì)劃產(chǎn)煤150000噸,利潤(rùn)任務(wù)為470000元,不注重安全投入,這種“竭澤而漁”的做法,造成該礦安全欠帳越來(lái)越多。
2、企業(yè)管理十分混亂,有章不循,違章指揮,違章作業(yè),習(xí)以為常。
各坑口完全依靠自然通風(fēng),從進(jìn)風(fēng)到回風(fēng)采用一條龍大串連,貫眼密閉極差,根本形不成通風(fēng)系統(tǒng),工作面處于微風(fēng)和無(wú)風(fēng)狀態(tài),造成瓦斯大量積聚。機(jī)電設(shè)備基本上采用明刀閘,動(dòng)力線破口很多,從巷道到工作面全部使用白熾燈,甚至還使用無(wú)燈口燈炮照明。放炮不用啟炮器,而借用照明線電源明火放炮。各工種無(wú)操作規(guī)程,工作面無(wú)作業(yè)規(guī)程,整個(gè)生產(chǎn)基本上處于無(wú)組織的混亂狀態(tài)。
3、不遵重科學(xué),不依靠技術(shù)人員,瞎指揮。該礦領(lǐng)導(dǎo)長(zhǎng)期以來(lái)沿襲小生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)方式,憑搞小煤窯的狹隘經(jīng)驗(yàn)指揮生產(chǎn)。
礦上僅有的四名大、中專院校畢業(yè)的技術(shù)人員都不被重用,采取重大生產(chǎn)技術(shù)措施不聽(tīng)取他們的意見(jiàn),對(duì)經(jīng)過(guò)專門(mén)訓(xùn)練的特殊工種作業(yè)人員任意調(diào)換。對(duì)職工很少進(jìn)行安全技術(shù)教育,許多工人缺乏應(yīng)有的煤礦安全知識(shí),以致在搶險(xiǎn)中,盲目蠻干,擴(kuò)大了事故。
4、洪洞縣有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)存在嚴(yán)重的官僚主義作風(fēng),對(duì)三交河煤礦安全上存在著嚴(yán)重問(wèn)題熟視無(wú)睹,聽(tīng)之任之。
1977年11月17日和1978年4月14日,兩次接到三交河煤礦反映煤礦安全問(wèn)題的特急報(bào)告,竟被束之高閣,一直不閱不辦,因而使該礦安全上的隱患長(zhǎng)期存在,越演越重。
三、對(duì)事故責(zé)任者的處理
1、礦長(zhǎng)楊某某、坑口主任史某某,長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)安全生產(chǎn)極不重視,違章指揮,冒險(xiǎn)作業(yè),任意調(diào)走瓦檢員,在決定到六順槽開(kāi)采后,不檢查瓦斯,不解決通風(fēng)問(wèn)題,不提出安全措施,對(duì)造成事故負(fù)有直接責(zé)任。由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
2、礦黨支部書(shū)記張某某,不認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的安全生產(chǎn)方針,對(duì)在不檢查瓦斯、不解決通風(fēng)的情況下,恢復(fù)六順槽生產(chǎn)不加過(guò)問(wèn),分管勞動(dòng)人事工作,對(duì)在事故前任意調(diào)走瓦檢員,不加糾正,對(duì)造成事故負(fù)有主要責(zé)任。決定給予撤銷黨支部書(shū)記職務(wù)、留黨察看2年的處分,留礦當(dāng)工人。
3、縣工業(yè)局副局長(zhǎng)(主持全局工作)劉某某,分工在三交河煤礦蹲點(diǎn),對(duì)三交河煤礦長(zhǎng)期存在的管理混亂、事故隱患嚴(yán)重的問(wèn)題熟視無(wú)睹,不去解決,對(duì)礦里的安全工作不聞不問(wèn),對(duì)地區(qū)開(kāi)過(guò)的四次安全會(huì)議,他一次都不去參加,更沒(méi)有認(rèn)真貫徹,屬嚴(yán)重失職。決定給予撤銷縣工業(yè)局副局長(zhǎng)職務(wù)處分。
4、縣委常委、工交部長(zhǎng)、縣經(jīng)委主任瞿某某,作為主管工業(yè)的領(lǐng)導(dǎo),對(duì)三交河煤礦安全生產(chǎn)上存在的嚴(yán)重問(wèn)題,不調(diào)查,不解決。下級(jí)上報(bào)的報(bào)告不閱辦,上級(jí)下發(fā)的文件不閱處。決定給予黨內(nèi)警告處分。
5、縣委副書(shū)記、縣革委會(huì)副主任王某某,在主管工業(yè)期間,對(duì)煤礦安全生產(chǎn)很不重視。1—5月,對(duì)省、地關(guān)于安全生產(chǎn)方面的文件,只有閱批,沒(méi)有具體檢查落實(shí),決定給予行政記過(guò)處分,免去臨汾縣委副書(shū)記、縣革委會(huì)副主任職務(wù)。
四、防止同類事故的措施
l、整頓改組礦、坑兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子。
2、關(guān)閉隱患突出的坑口,停止計(jì)劃外工程建設(shè),集中人力、物力、財(cái)力,加強(qiáng)礦井的治理整頓。
3、徹底消滅自然通風(fēng)、明火照明、明火放炮的落后生產(chǎn)方式。
4、抓緊通往坑口的35千伏輸電線路的建設(shè),解決供電不足的問(wèn)題。
5、充分發(fā)揮工程技術(shù)人員的作用,加強(qiáng)職工的安全技術(shù)培訓(xùn)。
蓮花洞煤礦“11.20”頂板事故
一、事故發(fā)生經(jīng)過(guò)
2007年11月20日,曾權(quán)先發(fā)現(xiàn)事故地點(diǎn)有一處木支柱斷裂,向負(fù)責(zé)該處作業(yè)的毛華節(jié)班三名作業(yè)人員交待:先維修巷道后再進(jìn)行掘進(jìn)作業(yè)。13∶30分,班長(zhǎng)毛華節(jié)帶領(lǐng)吳合文(小工)、吳克軍(運(yùn)輸工)下井到達(dá)作業(yè)地點(diǎn)作業(yè),其中毛華節(jié)和吳合文二人進(jìn)入煤掘工作面當(dāng)頭,吳克軍在下面推車(chē)。毛、吳二人進(jìn)入工作面后沒(méi)有按要求進(jìn)行維修而是直接進(jìn)行采煤作業(yè)。14∶00,吳克軍將煤斗處的空材料車(chē)推送至+340m水平車(chē)場(chǎng),然后從車(chē)場(chǎng)推空礦車(chē)回來(lái)。吳回到煤斗處時(shí),發(fā)現(xiàn)煤斗中無(wú)煤,就進(jìn)入煤掘工作面內(nèi)察看,發(fā)現(xiàn)距離煤斗約60m的地方頂板塌方,巷道全部堵塞,但未發(fā)現(xiàn)毛節(jié)華和吳合文,估計(jì)被困在煤掘面當(dāng)頭。
吳克軍發(fā)現(xiàn)情況后,立即返回運(yùn)輸巷通知其它作業(yè)地點(diǎn)的職工龍開(kāi)懷等四人去救人,同時(shí)打電話到礦調(diào)度室報(bào)告情況。約25分鐘,吳克軍五人就趕到了塌方點(diǎn),五人馬上用扒煤工具進(jìn)行搶救,15分鐘后,地面救援人員趕到事故地點(diǎn),總計(jì)13人進(jìn)行搶救。搶救約90分鐘,塌方巷道被清通,隨即送風(fēng)進(jìn)去搶救人員,發(fā)現(xiàn)二人躺在巷道中,同行的醫(yī)生立即對(duì)其二人進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)二人還有體溫,就馬上組織對(duì)二人進(jìn)行人工呼吸,但沒(méi)有作用,就又立即將二人抬往地面送至清塘鎮(zhèn)醫(yī)院,經(jīng)醫(yī)生診斷二人已死亡。
二、事故原因及性質(zhì)
(一)事故直接原因
1、二水平3號(hào)上山頂板為碳質(zhì)泥巖,比較破碎;18日掘進(jìn)至60余米時(shí),沒(méi)有抬棚加固,支護(hù)質(zhì)量不合格;19日因停電停班,20日也未進(jìn)行及時(shí)維修,存在斷裂支柱,加上頂板剪應(yīng)力的作用,導(dǎo)致巷道垮塌;
2、導(dǎo)致事故擴(kuò)大的原因:當(dāng)班作業(yè)人員在沒(méi)有維修好工作面后方巷道的情況下進(jìn)入工作面出煤,在巷道垮塌后,因缺氧窒息死亡。
(二)事故間接原因
1.現(xiàn)場(chǎng)安全管理不力。18日安全員發(fā)現(xiàn)事故地點(diǎn)存在未抬棚的情況,沒(méi)有及時(shí)督促作業(yè)人員整改,20日發(fā)現(xiàn)存在斷柱只是交待進(jìn)行維修,未跟蹤落實(shí)整改情況。
2.安全管理人員配備不足。雖配備了多名安全生產(chǎn)管理人員,但事實(shí)上存在一人管多職的現(xiàn)象,如安全員、通風(fēng)員、瓦檢員由同一人兼任。
3.隱患排查不力。隱患排查以安全生產(chǎn)管理人員日常安全檢查替代,沒(méi)有有效組織礦各部門(mén)進(jìn)行安全大檢查,沒(méi)有對(duì)檢查出來(lái)的安全隱患認(rèn)真落實(shí)整改責(zé)任人。
4.制度不健全,煤礦沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行入井檢身制度和出入井人員清點(diǎn)制度。下井人員未隨身攜帶自救器。
5.安全生產(chǎn)管理人員思想麻痹。認(rèn)為低瓦斯礦井不存在重大瓦斯隱患,對(duì)工作面存在循環(huán)風(fēng)、空氣質(zhì)量不好、局扇違規(guī)串聯(lián)等現(xiàn)象不以為然,對(duì)職工違規(guī)生產(chǎn)、作業(yè)等現(xiàn)象制止不力。
6、職工培訓(xùn)不到位。新入礦工人沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn),以班前會(huì)、交班會(huì)等形式代替培訓(xùn),沒(méi)有組織作業(yè)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)程,作業(yè)人員安全意識(shí)不強(qiáng),自保意識(shí)差。
三、防范措施及建議
1.認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,強(qiáng)化安全管理人員特別是安全員的責(zé)任,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除現(xiàn)場(chǎng)事故隱患。礦方應(yīng)每天派專職安全管理人員下井檢查各巷道及各工作面的支護(hù)情況,尤其要重視頂板破碎處的支護(hù)質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即督促相關(guān)責(zé)任人當(dāng)即整改到位。
2.按要求配備數(shù)足安全管理人員,加大隱患排查力度。管理人員要專人專職,認(rèn)真做好本職工作。嚴(yán)格落實(shí)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井值班制度和隱患排查、治理、報(bào)告制度。要做好井下現(xiàn)場(chǎng)值班的工作,對(duì)長(zhǎng)期存在的安全隱患要及時(shí)消除。
3.煤礦企業(yè)必須建立入井檢身制度和出入井人員清點(diǎn)制度。入井人員必須隨身攜帶自救器。
4.重視低瓦斯礦井的瓦斯治理工作,加強(qiáng)局部通風(fēng)管理,嚴(yán)禁局部通風(fēng)機(jī)打循環(huán)風(fēng)。
5.加強(qiáng)職工安全教育和培訓(xùn),以案說(shuō)法,提高職工安全意識(shí)和職業(yè)技能,杜絕違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象的發(fā)生。-云南曲靖富源縣后所鎮(zhèn)昌源煤礦瓦斯爆炸事故
“11.25”特別重大瓦斯爆炸事故2006年11月25日16時(shí)55分,云南省曲靖市富源縣后所鎮(zhèn)昌源煤礦發(fā)生一起特別重大瓦斯爆炸事故,造成32人死亡,35人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失1660萬(wàn)元。
一、礦井概況
昌源煤礦屬個(gè)體私營(yíng)企業(yè),2003年7月開(kāi)始籌建,2004年3月,在未取得采礦許可證、無(wú)初步設(shè)計(jì)、安全專篇未經(jīng)審查批準(zhǔn)的情況下,一號(hào)井和二號(hào)井同時(shí)違法違規(guī)開(kāi)工建設(shè);2005年12月,云南省煤炭工業(yè)局同意建設(shè)昌源煤礦。該礦未進(jìn)行瓦斯等級(jí)鑒定,未安裝瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)。2005年1月~2006年10月,昌源煤礦原煤產(chǎn)量為45927.4噸,其中二號(hào)井41527.4噸。此次事故發(fā)生在昌源煤礦二號(hào)井。
2006年1月,該礦因手續(xù)不全被國(guó)家煤礦安監(jiān)局和云南省人民政府公告為關(guān)閉礦井。
二、事故原因
1.事故的直接原因:
礦井通風(fēng)系統(tǒng)不合理,通風(fēng)設(shè)施不合格,礦井漏風(fēng)嚴(yán)重,放炮后涌出的瓦斯和掘進(jìn)作業(yè)點(diǎn)溢出的瓦斯致使瓦斯積聚,達(dá)到爆炸濃度界限;因煤電鉆綜合保護(hù)裝置供電電纜絕緣損壞,造成芯線短路,產(chǎn)生火花,引起瓦斯爆炸。
2.事故的主要原因:
一是昌源煤礦無(wú)視國(guó)家法律、法規(guī),拒不執(zhí)行停產(chǎn)指令,違規(guī)建設(shè),非法生產(chǎn)。昌源煤礦二號(hào)井以包代管,特殊工種無(wú)證上崗;礦井無(wú)正規(guī)設(shè)計(jì),采掘布置混亂;礦井漏風(fēng)嚴(yán)重,串聯(lián)通風(fēng),未安裝瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng);井下機(jī)電設(shè)備失爆現(xiàn)象嚴(yán)重。
二是后所鎮(zhèn)煤炭分局未采取有效措施徹底制止昌源煤礦違規(guī)建設(shè)和非法生產(chǎn)。富源縣煤炭工業(yè)局明知昌源煤礦手續(xù)不全卻違規(guī)向該礦下發(fā)開(kāi)工通知,明知昌源煤礦屬于違規(guī)建設(shè)、非法生產(chǎn)礦井卻研究上報(bào)置換保留該礦,且在煤礦整頓關(guān)閉工作中弄虛作假。富源縣煤礦安全監(jiān)督管理局對(duì)昌源煤礦違反停建指令多次打開(kāi)密閉違規(guī)建設(shè)和非法生產(chǎn)的問(wèn)題監(jiān)管不力。曲靖市煤炭工業(yè)局明知昌源煤礦屬于違規(guī)建設(shè)、非法生產(chǎn)礦井,卻研究同意置換保留該礦,對(duì)煤礦整頓關(guān)閉工作中存在弄虛作假的問(wèn)題失察。
三是富源縣、后所鎮(zhèn)國(guó)土資源管理部門(mén)明知昌源煤礦在沒(méi)有取得采礦許可證情況下開(kāi)工建設(shè),卻未對(duì)昌源煤礦進(jìn)行查處和取締。富源縣、后所鎮(zhèn)公安部門(mén)在昌源煤礦未提交有效工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的情況下,違規(guī)審核、批準(zhǔn)該礦購(gòu)買(mǎi)火工品。
四是后所鎮(zhèn)人民政府未能督促有關(guān)部門(mén)采取有效措施制止昌源煤礦違規(guī)建設(shè)和非法生產(chǎn)的違法行為。富源縣人民政府對(duì)縣煤炭工業(yè)局在煤礦整頓關(guān)閉工作中存在的弄虛作假問(wèn)題失察。曲靖市人民政府對(duì)富源縣人民政府上報(bào)的關(guān)閉礦井方案審核把關(guān)不嚴(yán)。
五是南方電網(wǎng)集團(tuán)富源縣供電有限責(zé)任公司在昌源煤礦未能提供用電工程項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及完整的相關(guān)用電資料情況下違規(guī)批準(zhǔn)供電。
六是云南煤礦安全監(jiān)察局曲靖監(jiān)察分局監(jiān)察三室在未到礦井現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況下,違反執(zhí)法程序下達(dá)對(duì)昌源煤礦的現(xiàn)場(chǎng)處理決定書(shū)。
3.經(jīng)調(diào)查認(rèn)定這是一起責(zé)任事故。
第四篇:除渣系統(tǒng)事故案例
新華發(fā)電廠違章起動(dòng)鍋爐碎渣機(jī)造成1人重傷事故
一、事故經(jīng)過(guò)
1996年2月2日上午,黑龍江省新華發(fā)電廠鍋爐分場(chǎng)主任孫××向本體班副班長(zhǎng)長(zhǎng)曹××安排3號(hào)爐撈渣機(jī)和碎渣機(jī)的改進(jìn)工作。下午,本體班班長(zhǎng)王××利用3號(hào)爐甲制粉系統(tǒng)停運(yùn),磨煤班處理缺陷的機(jī)會(huì),將此項(xiàng)工作分成兩個(gè)組,一組共5人由付××負(fù)責(zé),調(diào)整撈渣機(jī)刮板間距;另一組4人由曹××負(fù)責(zé),處理碎渣機(jī)內(nèi)部沖灰水管。14時(shí)10分,兩個(gè)組先后進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),曹××在零米值班室用電話與3號(hào)爐司爐王××聯(lián)系,要求停止撈、碎渣機(jī)運(yùn)行。曹放下電話后,告訴零米值班員蘇××、韓××說(shuō):“司爐已經(jīng)同意停撈、碎渣機(jī)”。并要求在操作按鈕處掛上“禁止操作”牌。曹等人將碎渣機(jī)人孔門(mén)打開(kāi),為防止有人誤操作,在碎渣機(jī)輥?zhàn)由喜枯o設(shè)了一塊長(zhǎng)1m、寬1.3m的鋼板,火焊工楊××(女)和盧××進(jìn)入碎渣機(jī)內(nèi)割水管,曹發(fā)現(xiàn)水門(mén)不嚴(yán)到碎渣機(jī)側(cè)面去叫門(mén)。
14時(shí)45分,負(fù)責(zé)調(diào)整撈渣機(jī)刮板間距的小組需要轉(zhuǎn)一下?lián)圃鼨C(jī),小組負(fù)責(zé)人付××讓工作組成員李××到零米值班室要求啟動(dòng)撈渣機(jī),值班員韓××兩次對(duì)李說(shuō):“碎渣機(jī)中有人,不能啟動(dòng),”李說(shuō):“沒(méi)人,可以啟動(dòng)”。韓沒(méi)到現(xiàn)場(chǎng)檢查,按啟動(dòng)程序轉(zhuǎn)起了碎渣機(jī),在碎渣機(jī)旁叫門(mén)的曹××聽(tīng)見(jiàn)碎渣機(jī)的啟動(dòng)聲,馬上跑到控制室將其停止,這時(shí)盧××(男,32歲)的右腿已被絞住,救出后送大慶醫(yī)院搶救,當(dāng)晚做了右腿高位截肢手術(shù)。
二、事故原因
(1)鍋爐本體班檢修撈渣機(jī)、碎渣機(jī)兩項(xiàng)工作都沒(méi)有按規(guī)程規(guī)定辦理工作票,屬于嚴(yán)重違章作業(yè)。
(2)撈、碎渣機(jī)同時(shí)檢修,又是交叉作業(yè),班組沒(méi)有組織事前危險(xiǎn)點(diǎn)分析,未制訂可靠的安全措施,工作前班長(zhǎng)又未組織兩個(gè)工作組成員在一起布置安全措施。
(3)班長(zhǎng)布置工作不細(xì),分工不明確,沒(méi)有明確誰(shuí)是工作總負(fù)責(zé)人(監(jiān)護(hù)人),誰(shuí)是工作聯(lián)系人,組織工作混亂。
(4)班長(zhǎng)作為工作總負(fù)責(zé)人(監(jiān)護(hù)人),在監(jiān)護(hù)過(guò)程中沒(méi)有認(rèn)真履行監(jiān)護(hù)職責(zé),離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)去處理其他缺陷時(shí),又不指派臨時(shí)監(jiān)護(hù)人,副班長(zhǎng)也離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位做其它工作,嚴(yán)重違反工作監(jiān)護(hù)制度。(5)在碎渣機(jī)內(nèi)工作雖然采取部分安全措施,但安全措施很不完善,尤其碎渣機(jī)在不停電的情況下進(jìn)去作業(yè),屬于違章冒險(xiǎn)作業(yè)。
(6)零米值班員對(duì)檢修人員無(wú)票作業(yè)不但沒(méi)有制住,而且又聽(tīng)檢修人員指揮,隨便停止運(yùn)行設(shè)備,轉(zhuǎn)為檢修狀態(tài),又沒(méi)有向司爐或班長(zhǎng)匯報(bào)。
(7)檢修人員提出要求設(shè)備試轉(zhuǎn),運(yùn)行人員雖然兩次提出異議,但啟動(dòng)設(shè)備之前,沒(méi)有按規(guī)程規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)際檢查,就啟動(dòng)了轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備,是造成此次事故的直接原因。
(8)安全管理要求不嚴(yán),工作不細(xì),培訓(xùn)教育流于形式,職工素質(zhì)低,安全意識(shí)不強(qiáng),習(xí)慣性違章嚴(yán)重。
三、暴露出的問(wèn)題
(1)安全生產(chǎn)管理比較混亂,安全責(zé)任制不落實(shí),習(xí)慣性違章沒(méi)有從根本上杜絕,無(wú)票作業(yè)等違章現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
(2)安全意識(shí)不強(qiáng),人員素質(zhì)低,沒(méi)有認(rèn)真進(jìn)行作業(yè)前危險(xiǎn)點(diǎn)分析和安全交底工作。
(3)安全職責(zé)不明確,責(zé)任心不強(qiáng),安全生產(chǎn)責(zé)任制沒(méi)有落到實(shí)處。(4)安全監(jiān)察不到位,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員沒(méi)有明確的崗位標(biāo)準(zhǔn)。
四、防范措施
(1)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)程,在工作票使用范圍,必須履行工作票制度,嚴(yán)禁無(wú)票作業(yè)。
(2)每項(xiàng)工作開(kāi)工前,必須由工作負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行事前危險(xiǎn)點(diǎn)分析,制定安全措施,全體工作人員要明確具體危險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施,并簽字后方可開(kāi)始工作。
(3)一切轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械的檢修和消除缺陷,必須斷開(kāi)電源。低壓設(shè)備特殊需要頻繁啟動(dòng)方能作業(yè)的項(xiàng)目,也必須開(kāi)工作票,可以不斷電源但必須設(shè)專人負(fù)責(zé)、專人監(jiān)護(hù),啟動(dòng)按鈕應(yīng)掛明顯標(biāo)志,要派專人在開(kāi)關(guān)處嚴(yán)看死守。
(4)工作許可人必須由運(yùn)行正、副班長(zhǎng)擔(dān)任。經(jīng)班長(zhǎng)提名車(chē)間批準(zhǔn)的有能力正確執(zhí)行和檢查安全措施的獨(dú)立值班人員,只能擔(dān)任本崗位管轄設(shè)備的許可人,其他值班人員無(wú)權(quán)受理檢修提出的啟停設(shè)備要求,(5)工作負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格履行監(jiān)護(hù)職責(zé),指定從事監(jiān)護(hù)工作的人員,不得進(jìn)行其他任何工作。離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)時(shí),必須指定專人代行監(jiān)護(hù)職責(zé)。
(6)轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械啟動(dòng)試運(yùn)前,必須履行試轉(zhuǎn)停送電聯(lián)系單,運(yùn)行人員操作前必須到現(xiàn)場(chǎng)檢查工作組成員確已全部撤離現(xiàn)場(chǎng)后方可啟動(dòng)設(shè)備。
(7)制定各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)、生技專業(yè)人員到位標(biāo)準(zhǔn)。班組一般設(shè)備消除缺陷由班長(zhǎng)或安全員到位把關(guān)。執(zhí)行工作票的工作車(chē)間級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及安全員要到位。大型操作或作業(yè)由副總以上領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)、生技專業(yè)人員提前到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查安全措施落實(shí)情況,充當(dāng)?shù)诙O(jiān)護(hù)人。
靖遠(yuǎn)發(fā)電廠因設(shè)備管理不善,造成2人嚴(yán)重燙傷事故
一、事故經(jīng)過(guò)
1994年6月27日2時(shí)30分,靖遠(yuǎn)電廠鍋爐1號(hào)爐乙側(cè)撈渣機(jī)后滾筒齒殼運(yùn)行中拉裂,于是關(guān)閉乙側(cè)冷灰斗關(guān)斷門(mén)、撈渣機(jī)停運(yùn)檢修,于29日1時(shí)40分分修復(fù)且試運(yùn)正常。1時(shí)50分鍋爐分場(chǎng)值班人員、主任工程師賈×(男,31歲),通知除灰人員王×(男,20),進(jìn)行放灰渣操作,王提出快下班了,讓下班進(jìn)行,賈說(shuō):把一扇關(guān)斷門(mén)開(kāi)上一條小縫,讓灰渣慢慢流,不影響交接班。王×即去操作室操作(操作室四周封閉不嚴(yán),且距關(guān)斷門(mén)公約3M),當(dāng)王×把2號(hào)、3號(hào)關(guān)斷門(mén)全開(kāi)后,撈渣機(jī)槽體內(nèi)水汽大量外溢,約0.5min,賈不見(jiàn)王從操作室出來(lái),隨即將工作服包住頸部向操作室沖去,此時(shí)大量紅灰、熱焦從全開(kāi)的2、3號(hào)關(guān)斷門(mén)內(nèi)向槽體傾瀉,使大量熱水、蒸汽溢出,頓時(shí)撈渣機(jī)四周灰和熱氣彌漫,待可見(jiàn)度恢復(fù)時(shí),賈×、王×已從操作室出來(lái),但均被冷灰斗內(nèi)冒出的高溫蒸汽燙傷。經(jīng)送醫(yī)院診斷:賈×為1度燙傷,燙傷面積為85%;王×為1度燙傷,燙傷面積90%。構(gòu)成兩人重傷。
二、事故原因
(1)1號(hào)爐撈渣機(jī)制造、安裝方面存在一定問(wèn)題,經(jīng)常出現(xiàn)脫軌、斷裂、刮板傾斜、扭曲以及液壓機(jī)構(gòu)卡澀故障;檢修人員對(duì)撈渣機(jī)經(jīng)常發(fā)生的故障原因不清,檢修質(zhì)量較差,定期維護(hù)工作不認(rèn)真,致使撈渣機(jī)經(jīng)常發(fā)生故障,因撈渣機(jī)停運(yùn)時(shí)間長(zhǎng),造成爐內(nèi)灰渣大量堆積,埋下了不安全隱患。
(2)靖遠(yuǎn)電廠對(duì)撈渣機(jī)頻繁故障及曾發(fā)生過(guò)的嚴(yán)重危及人身安全現(xiàn)象沒(méi)有認(rèn)真分析,嚴(yán)肅對(duì)待,如操作室布局不合理、四周封閉不嚴(yán)、現(xiàn)場(chǎng)地溝蓋板不全等對(duì)人身安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅的問(wèn)題,未能按照省局“六查”要求認(rèn)真制定防范措施。
(3)安全意識(shí)不強(qiáng),自我保護(hù)能力差,有違章作業(yè)現(xiàn)象。鍋爐分場(chǎng)主任工程師賈×,雖積極主動(dòng)組織放灰工作,但沒(méi)有采取相應(yīng)安全措施,沒(méi)有通過(guò)正常的生產(chǎn)指揮系統(tǒng)下達(dá)命令,違反交接班過(guò)程中不進(jìn)行操作的規(guī)定,違章指揮。鍋爐運(yùn)行三班除灰人員王×,安全意識(shí)淡薄,操作中未按要求操作,誤將2、3號(hào)關(guān)斷門(mén)全開(kāi),致使灰渣汽水大量外溢是此次事故的直接原因。
(4)除灰人員著裝不符合規(guī)程規(guī)定,帽子、手套、雨靴等穿戴不全。
三、暴露出的問(wèn)題
(1)對(duì)設(shè)備制造安裝缺陷重視不夠,經(jīng)常在運(yùn)行中出現(xiàn)故障的設(shè)備沒(méi)有及進(jìn)修理。
(2)檢修人員技術(shù)素質(zhì)低,對(duì)發(fā)生故障原因不清、檢修質(zhì)量差,維護(hù)工作不認(rèn)真,導(dǎo)致經(jīng)常發(fā)生故障,給事故埋下了隱患。
(3)安全管理工作不到位,對(duì)嚴(yán)重威脅作業(yè)人員人身安全的防護(hù)設(shè)施不重視。
(4)有違章指揮,作業(yè)人員安全意識(shí)不強(qiáng),自我保護(hù)能力差。(5)安全意識(shí)淡薄,違章操作,違反規(guī)程第31條規(guī)定,作業(yè)人員的著裝不符合要求。
四、防范措施
(1)把住進(jìn)貨與安裝質(zhì)量關(guān),對(duì)制造質(zhì)量低劣的產(chǎn)品和安裝質(zhì)量不合格的設(shè)備拒絕驗(yàn)收。
(2)加強(qiáng)生產(chǎn)知識(shí)、檢修技術(shù)的培訓(xùn)工作,提高各生產(chǎn)崗位人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。鍋爐除灰渣工作應(yīng)由經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)的、有經(jīng)驗(yàn)人員擔(dān)任,同時(shí)作業(yè)時(shí)做好監(jiān)護(hù)。
(3)嚴(yán)格執(zhí)行六查制度。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),操作控制室的隱患要按規(guī)程要求整改。
(4)提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和工作人員安全技術(shù)素質(zhì)。嚴(yán)肅認(rèn)真的執(zhí)行規(guī)程中的各項(xiàng)條款。杜絕違章操作、違章指揮。工作人員要對(duì)國(guó)家財(cái)產(chǎn)和自己的生命負(fù)責(zé),要堅(jiān)決禁止違章指揮行為。(5)遵守《安規(guī)》中關(guān)于出灰時(shí)工作人員應(yīng)戴手套、穿防燙傷工作服和穿長(zhǎng)筒靴,并將褲腳套在靴外面的要求。增強(qiáng)自我防護(hù)意識(shí)和能力。
(6)認(rèn)真落實(shí)事故現(xiàn)場(chǎng)會(huì)中關(guān)于撈渣機(jī)操作檢修等一系列措施,確保工作人員的人身安全。
第五篇:分析采樣典型事故案例剖析
分析采樣典型事故案例剖析 事故經(jīng)過(guò)
2005年春未,某企業(yè)采樣人員攜帶1個(gè)樣品瓶、1個(gè)銅質(zhì)采樣壺、1個(gè)采樣筐(鐵絲筐),在一化工輕油罐罐頂進(jìn)行采樣作業(yè)。8時(shí)30分左右,當(dāng)采集完罐下部和上部樣品,將第二壺樣品向樣品瓶中倒完油時(shí),采樣繩掛扯了采樣筐并碰到了樣品瓶,樣品瓶?jī)?nèi)少量油品灑落到罐頂,為防止樣品瓶翻倒,采樣人員下意識(shí)去扶樣品瓶,幾乎同時(shí),灑出樣品瓶敞口及采樣繩上吸附的油品發(fā)生著火,采樣人員立即將罐頂采樣口蓋蓋上,把已著火的采樣壺和采樣繩移至走梯口處,在罐頂呼喊罐下不遠(yuǎn)處另一陪采人員報(bào)警,采樣繩及油口燃盡后熄滅。
2、原因分析
2.1 靜電的積聚
(1)采樣人員沒(méi)有控制提拉采樣繩速度的意識(shí),在采樣作業(yè)時(shí)猛拉快提,使采樣壺在與油品及空氣頻繁地快速摩擦中產(chǎn)生靜電。
(2)采樣作業(yè)過(guò)程中,采樣人員所戴橡膠手套與采樣繩之間亦頻繁摩擦產(chǎn)生靜電,當(dāng)采樣壺時(shí),橡膠手套上的靜電傳導(dǎo)至采樣壺,并在壺的邊沿部位積聚。
(3)罐中油品表面積聚了一定數(shù)量的靜電荷,在采樣壺與其接觸時(shí)傳導(dǎo)至采樣壺。2.2 靜電的接地
(1)在罐頂采樣操作平臺(tái)上,采樣人員在采樣作業(yè)時(shí),采樣壺、采樣繩未采取任何接地措施,導(dǎo)致采樣壺、采樣繩上的靜電無(wú)法及時(shí)導(dǎo)走。
(2)采樣壺為銅質(zhì)材料,采樣繩名為防靜電繩,實(shí)為非金屬的防靜電繩,而非夾金屬防靜電繩,與銅質(zhì)采樣壺材質(zhì)不同,導(dǎo)電性極差。兩者的結(jié)合部是采樣繩簡(jiǎn)單地在采樣壺的提手上打了一個(gè)普通的結(jié)扣。即使采樣繩可靠接地,采樣壺上的靜電荷通過(guò)采樣繩在短時(shí)間內(nèi)也難以及時(shí)消防。
2.3 靜電放電
當(dāng)采樣人員采完第二壺油樣品,起身準(zhǔn)備去采第三壺油樣品時(shí),由于采樣繩掛扯了采樣筐并碰到了樣品瓶,為防止樣品瓶翻倒,采樣人員下意識(shí)去扶樣品瓶,松開(kāi)了手中的采樣壺,采樣壺與罐頂平臺(tái)發(fā)生接觸。由于采樣壺積累了大量的靜電荷,與接地的罐體相比,存在著較高的電位。在接觸的瞬間,產(chǎn)生靜電火花,引燃了樣品瓶灑落的油樣和采樣繩。
3、應(yīng)采取以下預(yù)防措施:
(1)在罐頂采樣操作平臺(tái)上,采樣繩索、檢尺等工具在作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行接地操作。
(2)采樣繩索采用導(dǎo)電性優(yōu)良的夾金屬防靜電繩,與金屬采樣器材質(zhì)保持一致,并進(jìn)行可靠連接。
(3)人體靜電的消除。采樣人員按規(guī)定著裝。正確使用各種靜電防護(hù)用品(如防靜電鞋、防靜電工作服等),上罐采樣作業(yè)前,應(yīng)徒手觸摸油罐梯子人體靜電倒除設(shè)施、鞋靴、帽子,不梳頭等。
(4)強(qiáng)化安全教育工作,提高職工安全素質(zhì)。要有針對(duì)性地開(kāi)展有關(guān)防止靜電危害的安全教育活動(dòng),使職工能夠掌握防止靜電危害的基本知識(shí),使他們認(rèn)識(shí)到靜電的危害性,增強(qiáng)自我防范能力。