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      文96-儲(chǔ)12井三開(kāi)鉆井液總結(jié)

      時(shí)間:2019-05-14 12:10:12下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:文96-儲(chǔ)12井三開(kāi)鉆井液總結(jié)

      東濮凹陷中央隆起帶 文留構(gòu)造文96塊

      井別:注采井

      井號(hào):文96-儲(chǔ)12井

      文96-儲(chǔ)12井三開(kāi)水包油

      鉆井液技術(shù)總結(jié)

      中原石油勘探局鉆井工程技術(shù)研究院

      二〇一一年五月1 概述

      文96-儲(chǔ)12井位于東濮凹陷中央隆起帶文留構(gòu)造文96塊,是一口定向井,目的層位為沙二下和沙三上,鉆探目的文96儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)。預(yù)計(jì)原始地層壓力系數(shù)為0.18~0.63。為保證儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)的順利實(shí)施,最大限度地保護(hù)油氣層,本井三開(kāi)目的層井段采用水包油鉆井液實(shí)施鉆井施工,鉆井液設(shè)計(jì)密度0.85~0.95g/cm3。

      本井水包油鉆井液配制使用了柴油,并使用了110m3回收利用的水包油老漿。老漿到井后,先在井上進(jìn)行處理后與新漿混合。鉆井液性能滿足設(shè)計(jì)要求后開(kāi)鉆,整個(gè)三開(kāi)施工井下安全正常。

      現(xiàn)場(chǎng)于2011年5月22日開(kāi)始水包油鉆井液配漿工作,5月23日完成鉆井液配制并調(diào)整至設(shè)計(jì)性能并順利開(kāi)鉆,5月24日完鉆,進(jìn)尺264m。經(jīng)電測(cè)、通井等作業(yè),5月30日順利回接套管,完成固井施工。在此期間,水包油鉆井液在鉆井、完井過(guò)程中取得了良好應(yīng)用效果,密度基本控制在0.94~0.95g/cm3,機(jī)械鉆速快、鉆進(jìn)過(guò)程順利、起下鉆暢通,電測(cè)下套管均一次成功。1.1 工程概況

      施工井隊(duì):中原油田鉆井四公司45751鉆井隊(duì)

      水包油鉆井液技術(shù)服務(wù)單位:中原油田鉆井工程技術(shù)研究院 三開(kāi)開(kāi)鉆時(shí)間:2011年5 月24日 三開(kāi)設(shè)計(jì)井段:2531~2794m 三開(kāi)實(shí)際井段:2530~2794m 1.2 井身結(jié)構(gòu)和套管程序

      本井井身結(jié)構(gòu)和套管程序見(jiàn)表1。

      表1 井身結(jié)構(gòu)表

      開(kāi)次 一開(kāi) 二開(kāi) 套管次序 表層 技套

      鉆頭尺寸×深度 Φ444.5mm×297m Φ317mm×2530m

      套管尺寸×下深

      Φ339.7mm×296.6m Φ273.05mm×2429.04m Φ177.8mm×2778m 三開(kāi) 油套+尾管 Φ241mm×2794m 2 三開(kāi)鉆井液工作難點(diǎn)和技術(shù)思路

      2.1 工作難點(diǎn)

      本井三開(kāi)鉆井液工作主要存在以下技術(shù)難點(diǎn): 1)地層疏松、成巖性差,對(duì)鉆井液防塌性能要求高; 2)地層壓力系數(shù)低,預(yù)計(jì)地層壓力系數(shù)為0.18~0.63,發(fā)生漏失的可能性較大;

      3)文96斷塊是中原油田的老區(qū)塊,長(zhǎng)期注采,地層壓力系數(shù)紊亂,發(fā)生漏失和出水的幾率很大。

      4)儲(chǔ)氣庫(kù)工程要求最大限度的保護(hù)產(chǎn)層,保持產(chǎn)層通道暢通,需要鉆井液有良好的保護(hù)油氣層能力。

      5)三開(kāi)地層鉆井速度快、鉆屑濃度大,掉塊較多,要求鉆井液攜砂能力強(qiáng)。

      6)回收利用的水包油老漿氯根含量較高,在10000ppm左右,加之利用了多口井,固相含量顆粒較復(fù)雜,給水包油鉆井液的密度控制造成一定負(fù)面影響。2.2 技術(shù)思路

      針對(duì)以上工作難點(diǎn),結(jié)合水包油鉆井液特點(diǎn),我們?cè)跐?rùn)滑、防塌、防漏、防出水、井眼清潔等方面重點(diǎn)強(qiáng)化以下措施。

      在井眼清潔方面,鉆井液采用適當(dāng)?shù)恼扯群颓辛?,提高攜砂能力,減少井壁滯留層厚度,結(jié)合短起下鉆,清除巖屑床,增強(qiáng)攜砂效果。引入固相清潔劑,使鉆屑在分散前及時(shí)清除出鉆井液,同時(shí)還能提高 鉆井液的抗污染能力。

      在井壁穩(wěn)定方面,通過(guò)優(yōu)選高效降濾失劑,控制濾失量,優(yōu)化鉆井液流型,降低井壁沖蝕,提高鉆井液防塌性能。優(yōu)選聚醚多元醇,既能起到保護(hù)井壁防塌的目的,又能提高鉆井液的潤(rùn)滑性。

      在潤(rùn)滑減阻方面,采用高比例的油含量,保持良好的流變性,充分利用固控設(shè)備,降低鉆井液含砂量。

      在防漏方面,以預(yù)堵為主,引入了新型防漏劑。防漏劑與水包油鉆井液配伍性良好,室內(nèi)實(shí)驗(yàn)表明,預(yù)堵效果良好。鉆進(jìn)過(guò)程中,鉆井液中加入2~3%的防漏劑,能起到良好的封堵漏層的效果。鉆井液配制

      根據(jù)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)情況確定的鉆井液配方為:45%~50%柴油+50%~55%水+4%~5%鈉土+5%主乳化劑+4.5%輔助乳化劑+1.2%PAMS-601+0.5%LV-CMC+3.0%SMP+3.0%SMC+0.5%NaOH.設(shè)計(jì)鉆井液性能指標(biāo)為:密度: 0.85~0.95g/cm3;漏斗粘度:60~80 s; API失水:<3mL;初切/終切:1~3/4~12 Pa;pH值:8~12,含砂量:≤0.3%;泥餅?zāi)ψ柘禂?shù):≤0.10;塑性粘度:15~35mPa.s;動(dòng)切力:5~12 Pa;膨潤(rùn)土量:25~30g/l。

      本井完井井筒容積預(yù)計(jì)為110m3,地面泥漿罐內(nèi)鉆井液量控制為80m3,加上日常損耗約30m3,三開(kāi)預(yù)計(jì)配制水包油鉆井液220m3。為降低水包油鉆井液配制成本,三開(kāi)水包油鉆井液采用配制部分新漿復(fù)合水包油老漿的方法,利用回收的老漿110m3,配制新漿110m3,配制過(guò)程如下:

      3.1 下鉆,鉆水泥塞,循環(huán)干凈后在套管內(nèi)靜止。

      3.2 徹底清除地面循環(huán)罐內(nèi)的泥漿、沉砂,并用清水清洗泥漿罐。3.3 按鉆井液設(shè)計(jì)配方在4#泥漿罐內(nèi)配制預(yù)水化膨潤(rùn)土漿25m3,水化24h。3.4 在3#罐配制16m3膠液作為隔離液,泵入井內(nèi)。

      3.5 將4#泥漿罐預(yù)水化膨潤(rùn)土漿轉(zhuǎn)入3#泥漿罐繼續(xù)水化,在4#泥漿罐內(nèi)按設(shè)計(jì)配方配制聚合物膠液55m3,使用泥漿槍和攪拌器充分溶解處理劑。打開(kāi)1#、2#、3#、4#罐聯(lián)通閘板,開(kāi)泥漿泵在地面循環(huán),充分混合1#、2#、3#、4#泥漿罐預(yù)水化膨潤(rùn)土漿和聚合物膠液。3.5 從4#罐混入110 m3水包油老漿,同時(shí)地面循環(huán)并調(diào)整鉆井液性能,4個(gè)罐打滿后,開(kāi)始替漿,待井口返出隔離液時(shí),放掉隔離液。返出水包油鉆井液時(shí)停泵,打住錐形罐。

      3.6 繼續(xù)循環(huán),循環(huán)均勻后分別加入主乳化劑和輔助乳化劑,邊循環(huán)邊在4#罐均勻混入30噸柴油。

      3.7全井循環(huán)2周,循環(huán)均勻后開(kāi)鉆。期間調(diào)整水包油鉆井液性能,循環(huán)均勻后鉆井液性能為密度: 0.95g/cm3;漏斗粘度:73s;表觀粘度:38Pa.S;塑性粘度:30a.S;動(dòng)切力:8;初切/終切:2/5Pa;API濾失量:2.6;pH:10。水包油鉆井液維護(hù)處理技術(shù)措施

      4.1 三開(kāi)鉆進(jìn)過(guò)程中,維護(hù)處理主要以控制粘切為主,主要使用預(yù)水化搬土漿和PAMS601、LV-CMC稀膠液來(lái)控制粘切。

      4.2 鉆井液補(bǔ)量主要通過(guò)加入聚合物膠液,并視鉆井液乳化情況補(bǔ)充乳化劑。

      4.3 鉆進(jìn)過(guò)程中隨時(shí)注意水包油鉆井液的乳化穩(wěn)定性,通過(guò)主、輔助乳化劑來(lái)提高鉆井液的乳化穩(wěn)定性。

      4.4 按要求測(cè)量鉆井液pH值,維持pH值為9~11,發(fā)現(xiàn)pH值有降低現(xiàn)象,通過(guò)及時(shí)加入NaOH堿液維護(hù),以保持水包油鉆井液的膠體穩(wěn)定性。

      4.5 加強(qiáng)固控,振動(dòng)篩盡量使用高目數(shù)篩布,本井篩布目數(shù)為160目,運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到100%,離心機(jī)和除砂器運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到100%,最大限度地降低無(wú)用固相含量,保持鉆井液清潔,本井固控設(shè)備使用較好,有力地配合了鉆井液密度控制。

      通過(guò)以上技術(shù)措施控制鉆井液漏斗粘度為75~90 S,密度:0.94~0.95g/cm3,塑性粘度:19~31mPa.S,動(dòng)切力:9~11Pa,初切/終切:1~3.5/3~8Pa,API濾失量:2.0~3.0mL,pH:9~11,鉆井液懸浮攜砂能力良好,體系乳化穩(wěn)定。

      4.6 為預(yù)防井漏,實(shí)施鉆井液預(yù)堵工藝,鉆井液配制完成性能穩(wěn)定后,加入2~3%的防漏劑。實(shí)鉆過(guò)程中,全井未發(fā)生井漏。

      4.7 完井前適當(dāng)提高鉆井液粘度,以利于完井作業(yè)。短起下并充分循環(huán)后起鉆,電測(cè)一次成功,下套管安全到底。

      4.8 完鉆后,大排量循環(huán)到振動(dòng)篩無(wú)明顯返砂,兩次短起下到套管鞋,下到底后,再大排量循環(huán)到振動(dòng)篩無(wú)明顯返砂后,打封閉鉆井液25 m3,加HV-CMC 10kg、塑料小球100kg,起鉆電測(cè),順利到底。4.9 下套管前,通井到底大排量循環(huán)到振動(dòng)篩無(wú)明顯返砂后,打封閉鉆井液25 m3,加HV-CMC100kg、塑料小球 100kg,下套管順利。水包油鉆井液應(yīng)用效果

      對(duì)于低密度鉆井,控制鉆井液的密度是鉆井的關(guān)鍵。雖然本井鉆井液配制初始密度為0.95g/cm3,但隨著鉆屑的不斷侵入會(huì)引起密度升高,在施工過(guò)程中高度重視并充分利用固控設(shè)備,為鉆井液的密度控制提供了必要的條件,使密度保持為0.94~0.95g/cm3。同時(shí),由于本井三開(kāi)地層成巖性差,地層疏松,并含有砂礫巖,為減小井壁沖蝕、滿足攜巖要求,鉆井液粘度、切力應(yīng)適當(dāng)較高。現(xiàn)場(chǎng)鉆井液配制前優(yōu)化配方,鉆進(jìn)過(guò)程中及時(shí)調(diào)整性能,將鉆井液漏斗粘度控制在65~86S,靜切力控制為1~3.5/3~8Pa,保證了良好的懸浮攜帶鉆屑能力 和清潔井筒效果。

      水包油鉆井液在本井的使用效果良好,具體體現(xiàn)在以下幾方面:(1)很好地控制了鉆井液密度,滿足了低密度鉆井要求,能充分保護(hù)油氣層。

      通過(guò)充分利用固控設(shè)備,對(duì)三開(kāi)鉆井液密度進(jìn)行了很好的控制,在整個(gè)三開(kāi)鉆進(jìn)過(guò)程中將水包油鉆井液的密度控制在了0.94~0.95g/cm3,有利于發(fā)現(xiàn)和保護(hù)油氣層。(2)鉆井液攜砂能力強(qiáng)。

      該井鉆井液密度較低,水平井段攜砂要求相對(duì)較高,水包油鉆井液表現(xiàn)出較強(qiáng)的懸浮攜帶鉆屑能力,鉆進(jìn)過(guò)程中振動(dòng)篩上的巖屑返出正常。

      (3)鉆井液的乳化穩(wěn)定性好。

      本井鉆井液在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用過(guò)程中表現(xiàn)出了良好的乳化穩(wěn)定性,在較高油水比的情況下沒(méi)有出現(xiàn)油水分層現(xiàn)象。(4)鉆井液維護(hù)簡(jiǎn)單,性能穩(wěn)定。

      水包油鉆井液的日常維護(hù)處理與普通水基鉆井液相似,主要通過(guò)膠液調(diào)整流型和濾失量,只是增加了柴油乳化穩(wěn)定性控制、密度調(diào)整等內(nèi)容,易于掌握操作。鉆進(jìn)過(guò)程中各井段和各施工工況時(shí)的鉆井液性能見(jiàn)表3。

      表3

      鉆井液分段性能

      井深 /m 2530 2580 2630 2680 2730 ρ /(g/cm)0.94 0.95 0.95 0.95 0.95

      3FV /s 72 70 70 68 66

      PV /mPa.s 28 28 28 30 28

      YP /Pa 8 8 8 8 8

      Gel /Pa 2/5 2/6 2/6 2/6 2/6

      FL /mL 3.0 2.4 2.6 2.8 2.8

      pH 10 10 10 10 10 2794 0.95 65 30 8 2/6 2.8 10(5)機(jī)械鉆速快。

      由于采用了低密度鉆進(jìn),鉆井液壓持效應(yīng)小,亞微米粒子固相含量低,機(jī)械鉆速快,減少了鉆井周期,減低了油氣層傷害程度。(6)鉆井液潤(rùn)滑性好。

      雖然水包油鉆井液的外相是水,但該鉆井液可達(dá)到油相潤(rùn)濕,這種油相潤(rùn)濕提高了鉆井液的潤(rùn)滑性。本井是一口雙靶心定向井,定向時(shí)對(duì)鉆井液潤(rùn)滑性要求較高,三開(kāi)井段鉆具摩阻一般約5~8t左右,井下安全,起下鉆、電測(cè)、下套管順利。

      6、三開(kāi)固井前承壓堵漏

      5月28日,固井協(xié)作會(huì)要求固井時(shí)井底能承受1.50 g /cm3的當(dāng)量密度,不發(fā)生漏失。

      19:30,下鉆到底。配堵漏漿20方,加凝膠復(fù)合堵漏劑1t,泵入15方,替漿20方。

      20:00,關(guān)井,單凡爾間歇擠注,立壓上升到6.5Mpa后,快速回落到0。開(kāi)井,見(jiàn)不到液面,三凡爾循環(huán)不返漿。環(huán)空灌漿6方,井口看不到液面。

      靜止到23:00,環(huán)空灌漿10方,井口返漿。停泵后液面快速回落,1min后見(jiàn)不到液面。共計(jì)漏失水包油鉆井液20方。

      靜止到29日7:00,環(huán)空灌漿8方,井口返漿。停泵后液面緩慢回落。

      9:00,配堵漏漿26方,加凝膠0.5t、復(fù)合堵漏劑FD 2.5t、隨鉆堵漏劑0.5t、貝殼渣 1t、海泡石絨 1t、核桃殼 0.4t。11:00,下鉆到底,三凡爾注堵漏漿,入井22方,替漿22方。開(kāi)泵1分鐘后井口返漿,觀察返漿正常,泵壓8Mpa。

      12:30,起鉆15柱。關(guān)井。單凡爾間歇擠注。

      第一次,共計(jì)擠入1.5方,泵壓0↑7Mpa↓5Mpa↑7Mpa,停泵后泵壓6Mpa,套壓6Mpa。靜止2h后,泵壓3Mpa、套壓3Mpa。

      第二次,共計(jì)擠入0.3方,泵壓3Mpa↑7Mpa↓5Mpa↑8Mpa↓6Mpa↑9Mpa,停泵后5min,降到8Mpa。采用間歇擠注的方法,泵壓低于7Mpa,開(kāi)泵,泵壓到9Mpa時(shí),停泵。共擠入0.5方。停泵后立壓9Mpa,靜止半小時(shí)后降到8.5Mpa。施工結(jié)束。累計(jì)擠入堵漏漿2.3方。

      20:00下鉆到底,循環(huán)篩除堵漏劑。

      30日1:00,起鉆。下套管,固井順利,未發(fā)生漏失。材料消耗

      本井鉆井液材料消耗情況見(jiàn)表4。

      表4 三開(kāi)井段鉆井液材料消耗統(tǒng)計(jì)表

      名稱

      膨潤(rùn)土粉 純堿 燒堿 HV-CMC PAMS601 LV-CMC 主乳化劑 輔助乳化劑 柴油

      數(shù)量(t)0.2 2 2 3 2.5 6.5 5 30 8 SMP SMC ZSC201 磺化單寧 塑料小球

      4.5 3.5 1 2 0.9 8 結(jié)論與認(rèn)識(shí)

      8.1由于水包油低密度較低,在鉆進(jìn)過(guò)程中,隨著固相的侵入密度升高在所難免,所以加強(qiáng)固控,在鉆屑分散前及時(shí)清除是控制密度的關(guān)鍵。本井振動(dòng)篩使用160目篩布,除砂器、離心機(jī)保證100%運(yùn)轉(zhuǎn),所以密度控制的較好。

      8.2水包油鉆井液在本井三開(kāi)井段應(yīng)用中性能穩(wěn)定、井下正常,起下鉆暢通,具有良好的潤(rùn)滑性能和井壁穩(wěn)定能力。

      8.3 水包油鉆井液密度低,機(jī)械鉆速快,本井僅用了20小時(shí)就打完進(jìn)尺,節(jié)約了鉆井周期,減少了油層浸泡時(shí)間,保護(hù)了油氣層。8.4 轉(zhuǎn)換水包油鉆井液時(shí)使用一部分回收利用的老漿,對(duì)性能無(wú)明顯影響,可大幅節(jié)約鉆井液成本,現(xiàn)場(chǎng)證明可行。

      第二篇:xxx井鉆井液總結(jié)

      xxx井鉆井液總結(jié)

      xxx公司 xxx鉆井隊(duì)

      組長(zhǎng): xxx

      上報(bào)日期:xx年xx月xx日

      一、地質(zhì)概況

      1、平臺(tái) 號(hào): xxx平臺(tái)井號(hào):xxx2、井別:

      3、井位:

      井口坐標(biāo):橫坐標(biāo):X:縱坐標(biāo):Y:井底坐標(biāo):橫坐標(biāo):縱坐標(biāo):

      4、地理位置:。

      5、構(gòu)造位置:。

      6、地質(zhì)分層

      二、鉆井液及工程概況

      1、開(kāi)鉆日期:x年x月x日;

      2、完鉆日期:x年 x月x日

      2、設(shè)計(jì)井深:xxx米

      4、完鉆井深:xxx 米

      5、完井日期:x年x月x日;

      6、井身結(jié)構(gòu):xx

      7、鉆頭使用

      井徑

      10、處理劑消耗量: 泥漿總成本:元,每米元

      第三篇:某井鉆井液技術(shù)總結(jié)范文

      ****井是一口三靶小位移井,設(shè)計(jì)井深3440m,完鉆井深3515m,于2002年3月14日一開(kāi)鉆井。2002年4月16日完鉆,鉆井周期32天,表套下深201m,技套下深2452m,全井鹽層厚度1162m。鹽層井段2218-3370m。

      ****井泥漿的維護(hù)與處理:二開(kāi)至2150m使用低固相聚合物,用80A-51和NH-HPAN維護(hù),2150-2452m使用抗污染聚合物泥漿體系,用SD-17W加NH-HPAN加GK-97和APM-99維護(hù)。

      二開(kāi)后只要的是防漏,在館陶和東營(yíng)組先后加入隨鉆堵漏劑8噸,使這口井在鉆井過(guò)程中沒(méi)有出現(xiàn)任何漏失現(xiàn)象,達(dá)到了良好的效果。進(jìn)入沙一鹽時(shí),提前50m預(yù)處理泥漿,把密度提到1.25以上,避免了鹽層的塌跨和掉塊的現(xiàn)象,是二開(kāi)平均井經(jīng)擴(kuò)大率只有5%,井下正常,施工勝利。

      三開(kāi):使用飽和鹽水泥漿,下鉆到技套后進(jìn)行轉(zhuǎn)換處理,清理地面所有泥漿,井筒留原漿110立方,按照泥漿設(shè)計(jì)和技術(shù)指令先后加入SD-17W,LV-CMC,SMP,PSC,NaOH,抗鹽土粉.CAS-2000.GD-III等處理劑,循環(huán)均勻后加入NaCl 70噸,Cl離子含量18萬(wàn),坂土含量46.8。

      鉆井液全套性能:密度1.25;粘度46s;失水5ml;泥餅0.5mm;切力5-20;PH值9;含砂0.2;動(dòng)塑比值12:17;N值-0.56 K值-0.5;在鉆井過(guò)程中不斷補(bǔ)充N(xiāo)aCl和SMP.PSC.GK-97,是保持一定的Cl離子含量和鉆井液性能的穩(wěn)定性,在進(jìn)入油氣層前提高密1.50。

      我們區(qū)塊普遍存在漏失現(xiàn)象嚴(yán)重,所以,每次在提密度前堅(jiān)持加入隨鉆堵漏劑,有效的保證了井下正常,起到了壓而不漏,活而不噴,并有力的保護(hù)了油氣層,全井使用堵漏劑18t,NaCl100t,重石粉280t,混原油26t。

      在井深3443m時(shí)發(fā)生溢流,壓井。完鉆準(zhǔn)備電測(cè)時(shí)有發(fā)生溢流,用司鉆壓井法2次,密度從1.60提高到1.72才恢復(fù)正常,(完鉆前泥漿性能各項(xiàng)全優(yōu),密度1.60,粘度68,失水5,切力4.2)發(fā)生溢流壓井后泥漿污染嚴(yán)重,尤其是提高密度到 1.72時(shí)粘度,切力直線上升,給泥漿處理帶來(lái)了很大的困難,用SMT+FCLS處理后都沒(méi)有效果,反而增稠,最后取樣分析,認(rèn)為坂含過(guò)高。在處理過(guò)程中放原漿50立方,用SMP3t;PSC4t;NaCl20t;NaOH1t。配成膠液進(jìn)行

      大幅度調(diào)整,處理后效果有所好轉(zhuǎn),電測(cè)時(shí)泥漿性能:密度1.72,粘度78s,失水4.6,PH值9,切力2-10,電測(cè)前配封閉液30立方,加石墨片0.5t,塑料球0.5t,SMP 0.5t,封隔了所有鹽層井段。取得了完井電測(cè)一次成功。

      這口井是技套深,鹽層厚容易漏失等多項(xiàng)復(fù)雜,所以我們?cè)诰S護(hù)過(guò)程中除上述技術(shù)工作外,還使用了四級(jí)固控設(shè)備,加強(qiáng)泥漿的凈化和降低固相,使這口高難度復(fù)雜井勝利完工。全井費(fèi)用僅******元。全井平均擴(kuò)大率4.63%,油層平均擴(kuò)大率0.93%,給公司交出一口快速優(yōu)質(zhì)高效井

      第四篇:高946井鉆井液技術(shù)總結(jié)

      高946井鉆井液技術(shù)總結(jié)

      高946是一口重點(diǎn)關(guān)注的評(píng)價(jià)井,設(shè)計(jì)井深4200m,完鉆井深4200m,于2012年1月2日一開(kāi)鉆進(jìn),2012年1月3日二開(kāi),2012年1月18日三開(kāi),2012年3月9日完鉆。鉆井周期69天,表套下深201m,技套下深2248m。

      高946井泥漿的維護(hù)和處理: 二開(kāi),清水鉆進(jìn)至1250m改小循環(huán),1250-2248m采用聚合物鉆井液體系,使用固控設(shè)備,嚴(yán)格控制鉆井液中的劣質(zhì)固相,補(bǔ)充足夠的PAM至0.5%,用WFL-1調(diào)整到合適粘度。進(jìn)沙一段,加入KFT-II,控制中壓失水到5ml以下,同時(shí)改善井壁和泥餅情況。

      三開(kāi),主要任務(wù)是抗溫,防漏,保護(hù)油氣層。開(kāi)鉆前,備足輕泥漿、加重鉆井液共計(jì)120方。用純堿除去鉆井液中因固井污染而殘留的鈣離子。使用ZX-8和HQ-1控制井壁,提高地層的承壓能力。用SMP-II和KFT-II,WFL-1等盡量降低濾失量。用胺基聚醇提高鉆井液濾液的抑制能力。適當(dāng)提高鉆井液密度,保證井下合適的正壓差。

      鉆井液全套性能:密度1.29;粘度58s;失水2.8ml;泥餅0.4mm;切力8-18;PH值9;含砂0.3;動(dòng)塑比值18:21;在鉆井過(guò)程中不斷補(bǔ)充PAM和KFT-II.NaOH.SMP-II,保持性能穩(wěn)定。

      在井深3381米時(shí)發(fā)生氣侵,壓井一周,密度由1.20提升至1.28。完井電測(cè)時(shí)泥漿性能:密度1.29,粘度59秒,失水2.8,PH值9,切力8-18,電測(cè)前配封井液80方,加塑料球3t,KFT-II 0.4t,SMP-II 0.4t,封隔井下2000m。第一次電測(cè)2700遇阻。下鉆通井,調(diào)整性能正常,WFL-1封井2000m,電測(cè)成功。井壁取芯第二趟遇阻,下鉆通井,WFL-1封井2000m,起鉆取芯成功。

      這口井是油套深,油層多且容易漏失等多項(xiàng)復(fù)雜,所以我們?cè)诰S護(hù)過(guò)程中除上述技術(shù)工作外,重點(diǎn)加強(qiáng)坐崗,認(rèn)真填寫(xiě)坐崗記錄最終使這口復(fù)雜井勝利完工。

      第五篇:SM-09井鉆井液施工總結(jié)

      SM-09井鉆井液施工總結(jié)

      一、泥漿材料儲(chǔ)備:

      我隊(duì)施工的SM-09井,11月1日開(kāi)鉆,10月28日一、二開(kāi)主要泥漿基礎(chǔ)材料和處理劑就已經(jīng)到井。泥漿材料儲(chǔ)備工作提前按計(jì)劃完成。二開(kāi)開(kāi)鉆前加重材料重晶石粉到井,并隨后續(xù)生產(chǎn)用料予以及時(shí)補(bǔ)充儲(chǔ)備。

      二、固控設(shè)備準(zhǔn)備:

      我隊(duì)振動(dòng)篩工作正常,出砂良好,根據(jù)返砂形態(tài)和地層巖性選用120-160目篩布,每個(gè)單根檢查一次篩布,確保一級(jí)固控的清除效率。新更換的除砂器及除泥器,在二開(kāi)開(kāi)鉆時(shí)整改完畢,正常投入使用,使用情況良好。因冬季電力負(fù)荷過(guò)重,采取一泵兩機(jī)除砂器與除泥器交替使用。在加重前充分使用離心機(jī)的清除有害固相,加重后根據(jù)密度,合理使用離心機(jī)。三、一開(kāi)鉆井液施工措施:

      一開(kāi)開(kāi)鉆前為防止表層井漏,配制坂土漿將120m3,配方濃度為6%膨潤(rùn)土+0.2%純堿+0.15%燒堿,充分水化24h以上。沖鼠洞前在1、2、3號(hào)罐中加入FD-3號(hào)復(fù)合堵漏劑1.5t,4號(hào)罐隔離儲(chǔ)備做為一開(kāi)發(fā)生漏失或二開(kāi)配制基漿使用。

      一開(kāi)采用罐式循環(huán)鉆進(jìn)正常,未出現(xiàn)表層漏失和地層膠泥造漿泥包的現(xiàn)象。鉆井液性能控制為密度1.07~1.12g/cm3,粘度46~53s。因本井配制土漿水化效果良好,未再配合使用高粘等提粘類(lèi)處理劑,土漿切力較高,攜砂洗井效果良好。一開(kāi)鉆進(jìn)使用排量為30L/s,完鉆后,大排量洗井一周,下套管及固井作業(yè)順利。四、二開(kāi)鉆井液施工措施

      一開(kāi)固井后,放出部分循環(huán)漿,清理錐型罐及1、2號(hào)罐沉砂,留存一開(kāi)老漿35m3。1-4號(hào)循環(huán)罐內(nèi)使用清水稀釋3、4號(hào)罐余留土漿。并加入0.1%KPAM大分子聚合物,充分?jǐn)嚢?。二開(kāi)開(kāi)鉆時(shí)鉆井液性能為密度:1.08g/cm3,粘度36s,動(dòng)切1.5Pa,靜切力0.5/2Pa,pH值8,濾失量20ml。

      掃塞前加入0.15%的純堿對(duì)鉆井液進(jìn)行預(yù)處理,在掃塞過(guò)程中及時(shí)放出稠漿段和水泥混漿段,防止水泥塞污染。

      掃塞完成后,正常鉆進(jìn)期間,使用KPAM高分子聚合物,逐步加至含量為0.25%,同時(shí)循環(huán)加入0.5%CFL復(fù)合降濾失劑干粉復(fù)配0.2%的PL乳液,在鉆至井深500m前,即延長(zhǎng)組下部,將濾失量控制在8ml以內(nèi),粘度上提至40s,滿足加重需求。同時(shí)上提鉆井液密度至1.12g/cm3,并加入2%PZ-7防塌劑,進(jìn)行防塌封堵處理。

      延長(zhǎng)組下部、和尚溝組鉆遇30~40米膏質(zhì)泥巖段,鉆井液有增稠顯示,粘度上漲至53s,終切上漲至17Pa,流變性能惡化,使用SMC復(fù)配純堿膠液維護(hù)處理,控制流變性能恢復(fù)正常,粘度維持40~45動(dòng)切力8-10Pa,靜切力2~13Pa范圍內(nèi)。

      鉆穿劉家溝組前鉆井液密度逐漸提至1.15g/cm3,使用復(fù)合降濾失劑、聚合物降濾失劑與PZ-7防塌劑復(fù)配,控制濾失量小于5ml,同時(shí)維持鉆井液防塌劑含量不低于2%。

      鉆入石千峰組后,根據(jù)返砂情況上提密度至1.16~1.17g/cm3。同時(shí)保持其它性能穩(wěn)定。起下鉆、取芯及返砂正常。鉆進(jìn)至1650米后,鉆穿下石盒子組進(jìn)入山西組,氣測(cè)顯示活躍,同時(shí)下鉆后返出掉塊增多,形狀變大,密度上提至1.18~1.19g/cm3。

      本井共計(jì)取芯8筒,起下鉆無(wú)顯示,井眼暢通,伴隨起下鉆次數(shù)的增多,后期鉆井液靜止時(shí)間長(zhǎng)而相對(duì)循環(huán)時(shí)間短,靜切力上漲,流型逐步變差。使用SMC+CFL復(fù)配膠液進(jìn)行維護(hù),調(diào)整流變性。至完鉆密度上提至1.20~1.21g/cm3,粘度43~45s,動(dòng)切10Pa,靜切2~13Pa,pH值8.5,濾失量5mL。電測(cè)、下套管安全順利。

      五、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn):

      本井二開(kāi)后性能相對(duì)穩(wěn)定,雙石組井壁穩(wěn)定對(duì)液柱壓力敏感,出現(xiàn)掉塊增多的情況時(shí),及時(shí)上提密度,效果明顯。

      本井所鉆延長(zhǎng)組底部、和尚溝組、劉家溝組及石千峰組,所鉆遇泥巖段都具有一定造漿性。使用部分一開(kāi)老漿配制二開(kāi)基漿,初始坂土含量達(dá)到35~40g/L,坂土含量略高,后期取芯起下鉆作業(yè)頻繁,靜止周期增長(zhǎng)后,流變性不易控制,且抗污染能力下降。今后施工中二開(kāi)基漿初始坂含應(yīng)在滿足加重的前提下控制坂含至下限,以利于后期鉆井液維護(hù)。

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