第一篇:調(diào)試記錄報告
Ⅰ基本要求和內(nèi)容
(1)電氣設(shè)備調(diào)試記錄應(yīng)包括高低壓配電裝置、電力變壓器、發(fā)電機組、備用和不間斷電源設(shè)備、電氣動力設(shè)備和低壓電器等電氣設(shè)備的試驗調(diào)整報告、交接試驗報告和電氣設(shè)備(系統(tǒng))試運行記錄等。
(2)高壓的電氣設(shè)備和布線系統(tǒng)及繼電保護系統(tǒng)的試驗調(diào)整和交接試驗必須符合現(xiàn)行國家標準《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標準》GB50150〔以下簡稱GB50150〕的規(guī)定,并出具試驗調(diào)整、交接試驗報告。
(3)低壓的電氣設(shè)備和布線系統(tǒng)的試驗調(diào)整和交接試驗應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準GB50303規(guī)定,并出具試驗調(diào)整和交接試驗報告。
(4)發(fā)電機交接試驗包括靜態(tài)試驗和運轉(zhuǎn)試驗,其試驗部位、試驗內(nèi)容和試驗結(jié)果應(yīng)符合設(shè)計要求、設(shè)備技術(shù)文件和現(xiàn)行國家標準GB50303規(guī)定,并填寫試驗調(diào)整和交接試驗報告,并經(jīng)有關(guān)人員簽證齊全。
(5)現(xiàn)場單獨安裝的低壓電器交接試驗內(nèi)容、試驗結(jié)果應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準GB50303規(guī)定,并填寫試驗調(diào)整、交接試驗報告,并經(jīng)有關(guān)人員簽證齊全。
(6)高低壓變配電裝置試運行應(yīng)符合下列規(guī)定:
1)試運行應(yīng)在試運行前有關(guān)的電氣試驗調(diào)整、交接試驗項目完成,并出具合格試驗調(diào)整、交接試驗報告,以及施工單位編制出書面試運行方案或作業(yè)指導(dǎo)書,明確試運行程序后,方可進行;
2)二次回路應(yīng)在絕緣電阻測試合格后,方可接通控制電源和操作電源,模擬試驗二次回路的控制、聯(lián)鎖、保護和信號等動作均必須符合設(shè)計要求,且靈敏可靠、正確無誤。若有不正常,必須查明原因,排除故障,并做好記錄;
3)試運行過程應(yīng)嚴格按照設(shè)備技術(shù)文件和試運行方案中的程序和步驟認真操作,做好各項調(diào)試,測量記錄各項運行數(shù)據(jù),檢查各部位有無異常情況;
4)試運行過程若出現(xiàn)質(zhì)量事故,必須查明事故原因,及時處理,并做好記錄; 5)填寫試運行記錄,并經(jīng)有關(guān)人員簽證齊全。(7)發(fā)電機組試運行應(yīng)符合下列規(guī)定:
1)發(fā)電機組空載試運行應(yīng)在靜態(tài)試驗、隨機配電盤控制柜接線檢查合格后進行; 2)負荷試運行應(yīng)在調(diào)試和空載試運行合格后進行;
3)試運行過程應(yīng)嚴格按照設(shè)備技術(shù)文件和試運行方案中的程序和步驟認真操作,做好各項調(diào)試,測量記錄各項運行數(shù)據(jù),檢查各部位有無異常情況;
4)按設(shè)計的自備電源使用分配預(yù)案進行預(yù)定負荷試驗,機組連續(xù)運行12h,無機械、電氣等故障和無漏油、漏水、漏氣等缺陷,試運行合格,才能投入使用; 5)發(fā)電機饋電線路連接后,兩端的相序應(yīng)與原供電系統(tǒng)的相序一致;
6)試運行過程若出現(xiàn)質(zhì)量事故,必須立即停車,查明事故原因,及時處理,并做好記錄; 7)填寫試運行記錄,并經(jīng)有關(guān)人員簽證齊全。(8)低壓電氣動力設(shè)備試運行應(yīng)符合下列規(guī)定:
1)試運行前,相關(guān)的電氣設(shè)備和線路應(yīng)按現(xiàn)行國家標準GB50303的規(guī)定交接試驗合格;
2)電氣設(shè)備的控制回路模擬動作試驗合格,盤車和手動操作,電氣部分與機械部分的轉(zhuǎn)動或動作協(xié)調(diào)一致;
3)試運行時,成套配電(控制)柜、臺、箱、盤的運行電壓、電流應(yīng)正常,各種儀表指示應(yīng)正常; 4)交流電動機試運行應(yīng)符合下列規(guī)定: a.電動機試運行應(yīng)在絕緣電阻測試合格后進行;
b.試運行前,應(yīng)通過試通電檢查電動機的轉(zhuǎn)向和機械轉(zhuǎn)動有無異?,F(xiàn)象;
c.可空載試運行的電動機,連續(xù)試運行時間一般為2h,其空載電流、電壓、機身與軸承的溫升和溫度等應(yīng)符合要求;
d.電動機在空載狀態(tài)下可啟動次數(shù)及間隔時間應(yīng)符合產(chǎn)品技術(shù)條件的要求;無要求時,連續(xù)啟動2次的時間間隔不應(yīng)小于5min,再次啟動應(yīng)在電動機冷卻至常溫下后進行;
5)做好試運行過程的電流、電壓、溫度、運行時間等有關(guān)數(shù)據(jù)的測量及運行情況記錄,填寫電氣設(shè)備試運行記錄,并經(jīng)有關(guān)人員簽證齊全。
(9)高壓的電氣設(shè)備和布線系統(tǒng)及繼電保護系統(tǒng)、低壓的電氣設(shè)備和布線系統(tǒng)的電氣試驗調(diào)整報告、交接試驗報告表格的內(nèi)容、表式應(yīng)符合規(guī)范和設(shè)備(系統(tǒng))的產(chǎn)品說明書規(guī)定的試驗調(diào)整項目、內(nèi)容、試驗標準及填寫試驗數(shù)據(jù)和結(jié)論等的要求。
(10)高壓配電裝置、電力變壓器的電氣調(diào)試、交接試驗工作應(yīng)由有資質(zhì)的調(diào)試單位進行,并出具電氣試驗調(diào)整、交接試驗報告。電氣調(diào)試人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定持證上崗。
(11)電氣試驗調(diào)整、交接試驗以及電氣設(shè)備(系統(tǒng))試運行時,專業(yè)監(jiān)理人員(建設(shè)單位專業(yè)人員)應(yīng)在現(xiàn)場進行檢查,并簽證確認。
(12)電氣調(diào)試用的各類計量器具應(yīng)檢定合格,并在有效期內(nèi)使用。
(13)專業(yè)施工單位或調(diào)試單位調(diào)試的有關(guān)電氣試驗調(diào)整報告、交接試驗報告及試運行記錄等質(zhì)量控制資料,應(yīng)經(jīng)專業(yè)施工單位或調(diào)試單位整理、核實、簽章后歸檔,與建筑電氣分部工程的質(zhì)量控制資料匯總在一起,以保證建筑電氣安裝工程質(zhì)量控制資料的完整性。Ⅱ核查辦法
(1)核查各項電氣試驗調(diào)整、交接試驗的項目、內(nèi)容、方法和結(jié)果是否符合設(shè)計要求、現(xiàn)行國家標準的規(guī)定。
(2)核查高低壓配電裝置、電力變壓器、發(fā)電機組、電氣動力設(shè)備等試運行記錄是否完整,試運行情況是否正常,各項運行數(shù)據(jù)、文字記載和試運行結(jié)果是否符合要求。
(3)核查在電氣試驗調(diào)整、交接試驗及試運行過程出現(xiàn)安裝質(zhì)量問題或設(shè)備缺陷時,是否有處理,處理結(jié)果是否符合要求。
(4)核查各項報告、記錄是否真實,簽證是否齊全。Ⅲ核定原則
凡出現(xiàn)下列情況之一,本項目核定為“不符合要求”。
(1)未按要求進行電氣試驗調(diào)整、交接試驗和試運行,項目不齊全,內(nèi)容不完整。(2)未進行電氣照明系統(tǒng)通電測試。(3)各項報告、記錄是否真實,簽證不齊全。
第二篇:調(diào)試報告(修改稿)..
沙河市長城玻璃有限公司
4×6MW玻璃熔窯煙氣余熱發(fā)電項目
整機啟動前驗收 調(diào)試工作匯報材料
邯鄲市科達電力安裝有限責(zé)任公司 沙河市長城玻璃有限公司余熱發(fā)電調(diào)試項目部
二〇一三年六月
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家:
沙河市長城玻璃有限公司4×6MW玻璃熔窯煙氣余熱發(fā)電項目分系統(tǒng)調(diào)試工作基本結(jié)束,整機(或機組整套)啟動即將開始。從2013年1月18日進廠,到4月5日,歷時75天,項目調(diào)試組在調(diào)試總指揮的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,對機組的調(diào)試工作進行了周密策劃,精心準備,合理地組織和科學(xué)地安排,各參建單位團結(jié)協(xié)作,密切配合,先后完成了鍋爐、汽輪機、發(fā)電機和熱控等各專業(yè)分系統(tǒng)調(diào)試工作。為了盡快實現(xiàn)整機(或機組整套)啟動,針對啟動前應(yīng)具備的條件和具體要求,項目部全體調(diào)試人員與各參建單位密切協(xié)作,做了大量深入細致、行之有效的工作。下面我代表邯鄲市科達電力安裝有限責(zé)任公司沙河市長城玻璃有限公司余熱發(fā)電調(diào)試項目部,就整機(或機組整套)啟動前調(diào)試工作簡要匯報如下:
一、調(diào)試質(zhì)量目標
1、工程合格率100%;
2、整套啟動及滿負荷試運前各項條件具備,且文件閉環(huán);
3、保護、儀表、程控投入率100%;動作正確率100%;
4、自動投入率100%,且品質(zhì)優(yōu)良;
5、完成滿負荷試運的啟動次數(shù)≦2次;
6、主機軸振≦0.03mm;
7、機組真空嚴密性≦0.10kp/min;
8、汽水品種整套試運階段100%合格;
9、實現(xiàn)廠用帶電、鍋爐酸洗、點火沖管、投電氣主保護、汽機沖轉(zhuǎn)、機組并網(wǎng)、滿負荷試運等項目一次成功;
10、全部調(diào)試項目做到:方案、措施齊全,試運規(guī)范,數(shù)據(jù)真實,結(jié)論正確,報告完整。
二、調(diào)試工作組織機構(gòu)和體系建設(shè)
成立了項目調(diào)試小組,實行調(diào)試總指揮負責(zé)制,調(diào)試小組組長為總指揮,所有參與調(diào)試人員按調(diào)試總指揮指令進行工作。
調(diào)試小組:組長: 安志海(兼調(diào)試總指揮)副指揮:高繼芳 耿建紅 盧壽池 劉清順
組員:段金平周廣太 韓文奇 吳喜增 郭玉珍 劉建強 吳偉曉 韓國珍 宋新民 孔學(xué)軍 張云山 郝治國 苗華民 耿榮典 趙福田 索志民 劉王平李增方
汽機小組組長:周廣太 鍋爐小組組長:劉清順 電氣小組組長:郭玉珍 熱工小組組長:劉建強 安全小組組長:杜少培
三、調(diào)試主要內(nèi)容
1、整體工程單體調(diào)試,包括鍋爐煮爐、蒸汽吹管、循環(huán)水系統(tǒng)調(diào)試、凝結(jié)水系統(tǒng)調(diào)試、射水泵及真空系統(tǒng)調(diào)試等。
2、分部試運,包括鍋爐專業(yè)調(diào)試、汽機專業(yè)調(diào)試、電氣專業(yè)調(diào)試、化學(xué)制水系統(tǒng)調(diào)試、熱控專業(yè)調(diào)試等。
3、整體試運轉(zhuǎn),整體試運進行整體控制系統(tǒng)調(diào)試,進行打閘試驗、停機惰走試驗、調(diào)速汽門嚴密性試驗、電氣試驗等相關(guān)試驗。
四、調(diào)試工作主要節(jié)點完成情況
1、#1機組調(diào)試
1)、鍋爐調(diào)試過程
2013年1月20日開始對爐的煙風(fēng)、汽水系統(tǒng)各閥門、擋板的開、關(guān)檢查和遠方操作進行試驗。3月22日完成全部系統(tǒng)檢查試驗項目。2013年3月23日8:00開始低溫煮爐,25日24:00煮爐結(jié)束。2013年3月25日14:00開始進行蒸汽吹管工作。吹管采用降、穩(wěn)壓法,共計吹管79次(包括高壓吹管、抵押吹管)。2013年3月26日19:00結(jié)束吹管。
2013年3月28日14:00,鍋爐首次整套啟動并爐進行帶負荷試運,至4月2日配合汽機和電氣完成各種試驗,具備發(fā)電條件。
2)、汽機調(diào)試過程
2013年3月18日開始,分別對潤滑油系統(tǒng)、凝結(jié)水系統(tǒng)、調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、505系統(tǒng)、軸封系統(tǒng)進行調(diào)試。
3月28日8:00,首次冷態(tài)啟動汽輪機沖轉(zhuǎn),3月29日4:00,進行了帶負荷試驗。調(diào)試期間進行的主要試驗有505調(diào)整、打閘試驗、電氣試驗、停機惰走試驗、調(diào)速汽門嚴密性試驗、超速試驗、功率回路投入試驗、主汽門活動試驗。機組整體試運行工作主要包括各種輔機設(shè)備的使用、汽輪機沖轉(zhuǎn)、發(fā)電機動態(tài)試驗。
機組整體啟動后做了以下試驗:(1)505調(diào)試試驗
在機組首次啟動后,505系統(tǒng)首次投入動態(tài)運行,轉(zhuǎn)數(shù)穩(wěn)定,升數(shù)平穩(wěn),滿足安全運行要求。
(2)打閘試驗
在機組3000r/min空轉(zhuǎn)時,檢查機組運行正常。就地打閘危急遮斷器或控制臺手動打停機按鈕,迅速關(guān)閉自動主汽門、調(diào)速汽門,試驗良好。
(3)主調(diào)門嚴密性試驗
在汽機首次啟動時,做主、調(diào)門嚴密性試驗。試驗時主蒸汽壓力為1.6Mpa。先做主汽門嚴密性試驗,汽機3000r/min空轉(zhuǎn)時,緩慢關(guān)閉主汽門,同時調(diào)速汽門保持全開,觀察轉(zhuǎn)數(shù)下降至1000r/min以下,再做調(diào)門嚴密性試驗,汽機3000r/min空轉(zhuǎn),緩慢關(guān)閉調(diào)速汽門,同時主汽門保持全開,觀察轉(zhuǎn)數(shù)下降至1000r/min以下。主、調(diào)門嚴密性都合格。
(4)汽輪機沖至額定轉(zhuǎn)數(shù),運行約3小時暖機,解列做超速試驗。汽機3000r/min空轉(zhuǎn),用505緩慢提升轉(zhuǎn)數(shù)至危急遮斷器裝臵動作,記錄撞擊動作轉(zhuǎn)速。動作轉(zhuǎn)速為3202r/min、3214r/min、3203r/min。
(5)汽機額定轉(zhuǎn)數(shù)運行時,主汽門活動試驗,操作自動汽門開度由全開減至約80%,再恢復(fù)全開。試驗時機組的正常運行不受影響。
(6)汽機惰走試驗
汽機打閘停機,不破壞真空,測定真空狀態(tài)下汽機惰走時間,測得惰走時間為22min。
3)、電氣調(diào)試過程
電氣專業(yè)完成了發(fā)電機勵磁系統(tǒng)回路檢查和靜態(tài)調(diào)試、高壓柜的分系統(tǒng)調(diào)試及電氣主設(shè)備的單體試驗。配合熱工進行了機電大連鎖試驗。
2013年3月29日,對發(fā)電機進行了以下動態(tài)試驗:
發(fā)電機短路試驗:檢查各項工作準備好以后,勵磁調(diào)節(jié)器手動方式接入,CT三相電流平衡,極性、相序正確。
發(fā)電機空載試驗:檢查各項工作準備好以后,勵磁調(diào)節(jié)器手動方式投入,電壓緩慢平穩(wěn),PT三相電壓平衡、相序正確。勵磁調(diào)節(jié)器自動方式投入,電壓三相電壓平衡正確。匝間試驗13600V正常。
發(fā)電機假同期試驗:利用發(fā)電機出口開關(guān),進行一次核相工作;拉開上隔離刀閘,投入發(fā)電機同期開關(guān)TK,手動、自動準同期裝臵均能使發(fā)電機出口開關(guān)正常合閘。同期系統(tǒng)正常。
保護裝臵試驗:進行了發(fā)電機保護裝臵靜態(tài)調(diào)試,保護裝臵動作正確,二次交流回路接線正確。
4)、熱控調(diào)試
首先進行了儀表、管路、電動執(zhí)行元件、鍋爐與汽機主機聯(lián)鎖保護系統(tǒng)等分系統(tǒng)調(diào)試,然后進行整套啟動調(diào)試。
調(diào)試完成了機組DCS的I/O通過檢查及精度檢查檢測確認,完成了汽機監(jiān)視系統(tǒng)(TST)、主機數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH)、汽機主跳閘系統(tǒng)(ETS)回路及靜態(tài)調(diào)試。整體啟動汽機定速3000rpm,電氣做動態(tài)試驗,調(diào)試圓滿完成。
機組整體試運行與2013年3月29日18時開始,4月1日19時進行了發(fā)電機組72小時試運行考核。最大發(fā)電功率6600kW,最小發(fā)電功率4000kW,平均發(fā)電功率5300kW。
2、#2機組調(diào)試
1)、鍋爐調(diào)試過程
2013年3月16日開始對爐的煙風(fēng)、汽水系統(tǒng)各閥門、擋板的開、關(guān)檢查和遠方操作進行試驗。3月22日完成全部系統(tǒng)檢查試驗項目。
2013年3月17日8:00開始低溫煮爐,20日24:00煮爐結(jié)束。2013年3月21日14:00開始進行蒸汽吹管工作。吹管采用降、穩(wěn)壓法,共計吹管79次(包括高壓吹管、抵押吹管)。2013年3月23日19:00結(jié)束吹管。
2013年3月24日14:00,鍋爐首次整套啟動并爐進行帶負荷試運,至3月26日配合汽機和電氣完成各種試驗,具備發(fā)電條件。
2)、汽機調(diào)試過程
2013年3月24日開始,分別對潤滑油系統(tǒng)、凝結(jié)水系統(tǒng)、調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、505系統(tǒng)、軸封系統(tǒng)進行調(diào)試。3月24日22:00,首次冷態(tài)啟動汽輪機沖轉(zhuǎn),3月25日1:00,進行了帶負荷試驗。調(diào)試期間進行的主要試驗有505調(diào)整、打閘試驗、電氣試驗、停機惰走試驗、調(diào)速汽門嚴密性試驗、超速試驗、功率回路投入試驗、主汽門活動試驗。機組整體試運行工作主要包括各種輔機設(shè)備的使用、汽輪機沖轉(zhuǎn)、發(fā)電機動態(tài)試驗。
機組整體啟動后做了以下試驗:(1)505調(diào)試試驗
在機組首次啟動后,505系統(tǒng)首次投入動態(tài)運行,轉(zhuǎn)數(shù)穩(wěn)定,升數(shù)平穩(wěn),滿足安全運行要求。
(2)打閘試驗
在機組3000r/min空轉(zhuǎn)時,檢查機組運行正常。就地打閘危急遮斷器或控制臺手動打停機按鈕,迅速關(guān)閉自動主汽門、調(diào)速汽門,試驗良好。
(3)主調(diào)門嚴密性試驗
在汽機首次啟動時,做主、調(diào)門嚴密性試驗。試驗時主蒸汽壓力為1.6Mpa。先做主汽門嚴密性試驗,汽機3000r/min空轉(zhuǎn)時,緩慢關(guān)閉主汽門,同時調(diào)速汽門保持全開,觀察轉(zhuǎn)數(shù)下降至1000r/min以下;再做調(diào)門嚴密性試驗,汽機3000r/min空轉(zhuǎn),緩慢關(guān)閉調(diào)速汽門,同時主汽門保持全開,觀察轉(zhuǎn)數(shù)下降至1000r/min以下。主、調(diào)門嚴密性都合格。
(4)汽輪機沖至額定轉(zhuǎn)數(shù),運行約3小時暖機,解列做超速試驗。汽機3000r/min空轉(zhuǎn),用505緩慢提升轉(zhuǎn)數(shù)至危急遮斷器裝臵動作,記錄撞擊動作轉(zhuǎn)速。動作轉(zhuǎn)速為3202r/min、3214r/min、3203r/min。(5)汽機額定轉(zhuǎn)數(shù)運行時,主汽門活動試驗,操作自動汽門開度由全開減至約80%,再恢復(fù)全開。試驗時機組的正常運行不受影響。
(6)汽機惰走試驗
汽機打閘停機,不破壞真空,測定真空狀態(tài)下汽機惰走時間,測得惰走時間為22min。
3)、電氣調(diào)試過程
電氣專業(yè)完成了發(fā)電機勵磁系統(tǒng)回路檢查和靜態(tài)調(diào)試、高壓柜的分系統(tǒng)調(diào)試及電氣主設(shè)備的單體試驗。配合熱工進行了機電大連鎖試驗。
2013年3月25日,對發(fā)電機進行了以下動態(tài)試驗:
發(fā)電機短路試驗:檢查各項工作準備好以后,勵磁調(diào)節(jié)器手動方式接入,電流緩慢平穩(wěn),CT三相電流平衡,極性、相序正確。
發(fā)電機空載試驗:檢查各項工作準備好以后,勵磁調(diào)節(jié)器手動方式投入,電壓緩慢平穩(wěn),PT三相電壓平衡、相序正確。勵磁調(diào)節(jié)器自動方式投入,電壓三相電壓平衡正確。匝間試驗13600V正常。
發(fā)電機假同期試驗:利用發(fā)電機出口開關(guān),進行一次核相工作;拉開上隔離刀閘,投入發(fā)電機同期開關(guān)TK,手動、自動準同期裝臵均能使發(fā)電機出口開關(guān)正常合閘。同期系統(tǒng)正常。
保護裝臵試驗:進行了發(fā)電機保護裝臵靜態(tài)調(diào)試,保護裝臵動作正確,二次交流回路接線正確。
4)、熱控調(diào)試
首先進行了儀表、管路、電動執(zhí)行元件、鍋爐與汽機主機聯(lián)鎖保護系統(tǒng)等分系統(tǒng)調(diào)試,然后進行整套啟動調(diào)試。
調(diào)試完成了機組DCS的I/O通過檢查及精度檢查檢測確認,完成了汽機監(jiān)視系統(tǒng)(TST)、主機數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH)、汽機主跳閘系統(tǒng)(ETS)回路及靜態(tài)調(diào)試。整體啟動汽機定速3000rpm,電氣做動態(tài)試驗,調(diào)試圓滿完成。
機組整體試運與2013年3月26日23時開始,3月29日23時進行了發(fā)電機組72小時試運行考核。最大發(fā)電功率6600kW,最小發(fā)電功率4000kW,平均發(fā)電功率5300kW。
3、#3機組調(diào)試
1)、鍋爐調(diào)試過程
2013年3月20日開始對爐的煙風(fēng)、汽水系統(tǒng)各閥門、擋板開、關(guān)檢查和遠方操作進行試驗。3月21日完成全部系統(tǒng)檢查試驗項目,通過試驗確認,各系統(tǒng)能夠安全投入運行。
2013年3月21日18:00開始低溫煮爐,23日24:00煮爐結(jié)束;經(jīng)檢查,煮爐效果良好。
2013年3月24日10:00開始進行蒸汽吹管工作。吹管采用降、穩(wěn)壓法,共計吹管53次(包括高壓吹管、抵押吹管)。2013年3月25日19:00結(jié)束吹管工作,經(jīng)檢查,系統(tǒng)吹管合格。
2013年3月26日14:00,鍋爐首次整套啟動并爐進行帶負荷試運,至3月29日配合汽機和電氣完成各種試驗,具備發(fā)電條件。
2)、汽機調(diào)試過程
2013年3月11日開始,分別對潤滑油系統(tǒng)、凝結(jié)水系統(tǒng)、調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、505系統(tǒng)、軸封系統(tǒng)進行調(diào)試。3月20日8:00,首次冷態(tài)啟動汽輪機沖轉(zhuǎn),3月23日4:00,進行了帶負荷試驗。調(diào)試期間進行的主要試驗有505調(diào)整、打閘試驗、電氣試驗、停機惰走試驗、調(diào)速汽門嚴密性試驗、超速試驗、功率回路投入試驗、主汽門活動試驗。機組整體試運行工作主要包括各種輔機設(shè)備的使用、汽輪機沖轉(zhuǎn)、發(fā)電機動態(tài)試驗。機組整體啟動后做了以下試驗:(1)505調(diào)試試驗
在機組首次啟動后,505系統(tǒng)首次投入動態(tài)運行,轉(zhuǎn)數(shù)穩(wěn)定,升數(shù)平穩(wěn),滿足安全運行要求。
(2)打閘試驗
在機組3000r/min空轉(zhuǎn)時,檢查機組運行正常。就地打閘危急遮斷器或控制臺手動打停機按鈕,迅速關(guān)閉自動主汽門、調(diào)速汽門,試驗良好。
(3)主調(diào)門嚴密性試驗
在汽機首次啟動時,做主、調(diào)門嚴密性試驗。試驗時主蒸汽壓力為1.6Mpa。先做主汽門嚴密性試驗,汽機3000r/min空轉(zhuǎn)時,緩慢關(guān)閉主汽門,同時調(diào)速汽門保持全開,觀察轉(zhuǎn)數(shù)下降至1000r/min以下;再做調(diào)門嚴密性試驗,汽機3000r/min空轉(zhuǎn),緩慢關(guān)閉調(diào)速汽門,同時主汽門保持全開,觀察轉(zhuǎn)數(shù)下降至1000r/min以下。主、調(diào)門嚴密性都合格。
(4)汽輪機沖至額定轉(zhuǎn)數(shù),運行約3小時暖機,解列做超速試驗。汽機3000r/min空轉(zhuǎn),用505緩慢提升轉(zhuǎn)數(shù)至危急遮斷器裝臵動作,記錄撞擊動作轉(zhuǎn)速。動作轉(zhuǎn)速為3202r/min、3214r/min、3203r/min。
(5)汽機額定轉(zhuǎn)數(shù)運行時,主汽門活動試驗,操作自動汽門開度由全開減至約80%,再恢復(fù)全開。試驗時機組的正常運行不受影響。
(6)汽機惰走試驗
汽機打閘停機,不破壞真空,測定真空狀態(tài)下汽機惰走時間,測得惰走時間為22min。
3)、電氣調(diào)試過程 電氣專業(yè)完成了發(fā)電機勵磁系統(tǒng)回路檢查和靜態(tài)調(diào)試、高壓柜的分系統(tǒng)調(diào)試及電氣主設(shè)備的單體試驗。配合熱工進行了機電大連鎖試驗。
2013年3月29日,對發(fā)電機進行了以下動態(tài)試驗:
發(fā)電機短路試驗:檢查各項工作準備好以后,勵磁調(diào)節(jié)器手動方式接入,電流緩慢平穩(wěn),CT三相電流平衡,極性、相序正確。
發(fā)電機空載試驗:檢查各項工作準備好以后,勵磁調(diào)節(jié)器手動方式投入,電壓緩慢平穩(wěn),PT三相電壓平衡、相序正確。勵磁調(diào)節(jié)器自動方式投入,電壓三相電壓平衡正確。匝間試驗13600V正常。
發(fā)電機假同期試驗:利用發(fā)電機出口開關(guān),進行一次核相工作;拉開上隔離刀閘,投入發(fā)電機同期開關(guān)TK,手動、自動準同期裝臵均能使發(fā)電機出口開關(guān)正常合閘。同期系統(tǒng)正常。
保護裝臵試驗:進行了發(fā)電機保護裝臵靜態(tài)調(diào)試,保護裝臵動作正確,二次交流回路接線正確。
4)、熱控調(diào)試
首先進行了儀表、管路、電動執(zhí)行元件、鍋爐與汽機主機聯(lián)鎖保護系統(tǒng)等分系統(tǒng)調(diào)試,然后進行整套啟動調(diào)試。
調(diào)試完成了機組DCS的I/O通過檢查及精度檢查檢測確認,完成了汽機監(jiān)視系統(tǒng)(TST)、主機數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH)、汽機主跳閘系統(tǒng)(ETS)回路及靜態(tài)調(diào)試。整體啟動汽機定速3000rpm,電氣做動態(tài)試驗,調(diào)試圓滿完成。
機組整體試運與2013年3月31日8時開始,4月3日15時進行了發(fā)電機組72小時試運行考核。最大發(fā)電功率6600kW,最小發(fā)電功率4000kW,平均發(fā)電功率5300kW。
4、#4機組調(diào)試 1)、鍋爐調(diào)試過程
2013年3月21日開始對爐的煙風(fēng)、汽水系統(tǒng)各閥門、擋板的開、關(guān)檢查和遠方操作進行試驗。3月22日完成全部系統(tǒng)檢查試驗項目,通過試驗確認,各系統(tǒng)能夠安全可靠投入運行。
2013年3月23日8:00開始低溫煮爐,25日24:00煮爐結(jié)束;經(jīng)檢查,煮爐效果良好。
2013年3月25日14:00開始進行蒸汽吹管工作。吹管采用降、穩(wěn)壓法,共計吹管71次(包括高壓吹管、抵押吹管)。2013年3月26日19:00結(jié)束吹管工作,經(jīng)檢查,系統(tǒng)吹管合格。
2013年4月1日14:00,鍋爐首次整套啟動并爐進行帶負荷試運,至4月1日配合汽機和電氣完成各種試驗,具備發(fā)電條件。
2)、汽機調(diào)試過程
2013年3月3日開始,分別對潤滑油系統(tǒng)、凝結(jié)水系統(tǒng)、調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、505系統(tǒng)、軸封系統(tǒng)進行調(diào)試。3月25日8:00,首次冷態(tài)啟動汽輪機沖轉(zhuǎn),4月4日4:00,進行了帶負荷試驗。調(diào)試期間進行的主要試驗有505調(diào)整、打閘試驗、電氣試驗、停機惰走試驗、調(diào)速汽門嚴密性試驗、超速試驗、功率回路投入試驗、主汽門活動試驗。機組整體試運行工作主要包括各種輔機設(shè)備的使用、汽輪機沖轉(zhuǎn)、發(fā)電機動態(tài)試驗。
機組整體啟動后做了以下試驗:(1)505調(diào)試試驗
在機組首次啟動后,505系統(tǒng)首次投入動態(tài)運行,轉(zhuǎn)數(shù)穩(wěn)定,升數(shù)平穩(wěn),滿足安全運行要求。
(2)打閘試驗
在機組3000r/min空轉(zhuǎn)時,檢查機組運行正常。就地打閘危急遮斷器或控制臺手動打停機按鈕,迅速關(guān)閉自動主汽門、調(diào)速汽門,試驗良好。
(3)主調(diào)門嚴密性試驗
在汽機首次啟動時,做主、調(diào)門嚴密性試驗。試驗時主蒸汽壓力為1.6Mpa。先做主汽門嚴密性試驗,汽機3000r/min空轉(zhuǎn)時,緩慢關(guān)閉主汽門,同時調(diào)速汽門保持全開,觀察轉(zhuǎn)數(shù)下降至1000r/min以下;再做調(diào)門嚴密性試驗,汽機3000r/min空轉(zhuǎn),緩慢關(guān)閉調(diào)速汽門,同時主汽門保持全開,觀察轉(zhuǎn)數(shù)下降至1000r/min以下。主、調(diào)門嚴密性都合格。
(4)汽輪機沖至額定轉(zhuǎn)數(shù),運行約3小時暖機,解列做超速試驗。汽機3000r/min空轉(zhuǎn),用505緩慢提升轉(zhuǎn)數(shù)至危急遮斷器裝臵動作,記錄撞擊動作轉(zhuǎn)速。動作轉(zhuǎn)速為3202r/min、3214r/min、3203r/min。
(5)汽機額定轉(zhuǎn)數(shù)運行時,主汽門活動試驗,操作自動汽門開度由全開減至約80%,再恢復(fù)全開。試驗時機組的正常運行不受影響。
(6)汽機惰走試驗
汽機打閘停機,不破壞真空,測定真空狀態(tài)下汽機惰走時間,測得惰走時間為22min。
3)、電氣調(diào)試過程
電氣專業(yè)完成了發(fā)電機勵磁系統(tǒng)回路檢查和靜態(tài)調(diào)試、高壓柜的分系統(tǒng)調(diào)試及電氣主設(shè)備的單體試驗。配合熱工進行了機電大連鎖試驗。
2013年4月1日,對發(fā)電機進行了以下動態(tài)試驗:
發(fā)電機短路試驗:檢查各項工作準備好以后,勵磁調(diào)節(jié)器手動方式接入,電流緩慢平穩(wěn),CT三相電流平衡,極性、相序正確。發(fā)電機空載試驗:檢查各項工作準備好以后,勵磁調(diào)節(jié)器手動方式投入,電壓緩慢平穩(wěn),PT三相電壓平衡、相序正確。勵磁調(diào)節(jié)器自動方式投入,電壓三相電壓平衡正確。匝間試驗13600V正常。
發(fā)電機假同期試驗:利用發(fā)電機出口開關(guān),進行一次核相工作;拉開上隔離刀閘,投入發(fā)電機同期開關(guān)TK,手動、自動準同期裝臵均能使發(fā)電機出口開關(guān)正常合閘。同期系統(tǒng)正常。
保護裝臵試驗:進行了發(fā)電機保護裝臵靜態(tài)調(diào)試,保護裝臵動作正確,二次交流回路接線正確。
4)、熱控調(diào)試
首先進行了儀表、管路、電動執(zhí)行元件、鍋爐與汽機主機聯(lián)鎖保護系統(tǒng)等分系統(tǒng)調(diào)試,然后進行整套啟動調(diào)試。
調(diào)試完成了機組DCS的I/O通過檢查及精度檢查檢測確認,完成了汽機監(jiān)視系統(tǒng)(TST)、主機數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH)、汽機主跳閘系統(tǒng)(ETS)回路及靜態(tài)調(diào)試。整體啟動汽機定速3000rpm,電氣做動態(tài)試驗,調(diào)試圓滿完成。
機組整體試運與2013年4月2日8時開始,4月5日15時進行了發(fā)電機組72小時試運行考核。最大發(fā)電功率6600kW,最小發(fā)電功率4000kW,平均發(fā)電功率5300kW。
五、調(diào)試工作完成情況
1、鍋爐專業(yè)
應(yīng)完成分系統(tǒng)調(diào)試27項,截止目前已完成27項,項目完成率100%;分系統(tǒng)條件檢查確認34項,已完成34項,分系統(tǒng)條件檢查確認率100%;分系統(tǒng)驗評27項,已完成27項,驗評率100%;
2、汽機專業(yè)
應(yīng)完成分系統(tǒng)調(diào)試48項,截止目前已完成48項,項目完成率100%;分系統(tǒng)條件檢查確認53項,已完成53項,分系統(tǒng)條件檢查確認率100%;分系統(tǒng)驗評48項,已完成48項,驗評率100%;
3、電氣專業(yè)
應(yīng)完成分系統(tǒng)調(diào)試56項,截止目前已完成56項,項目完成率100%;分系統(tǒng)條件檢查確認68項,已完成68項,分系統(tǒng)條件檢查確認率100%;分系統(tǒng)驗評56項,已完成56項,驗評率100%;
4、熱控專業(yè)
應(yīng)完成分系統(tǒng)調(diào)試35項,截止目前已完成35項,項目完成率100%;分系統(tǒng)條件檢查確認38項,已完成38項,分系統(tǒng)條件檢查確認率100%;分系統(tǒng)驗評35項,已完成35項,驗評率100%;
5、化學(xué)專業(yè)
應(yīng)完成分系統(tǒng)調(diào)試7項,截止目前已完成7項,項目完成率100%;分系統(tǒng)條件檢查確認8項,已完成8項,分系統(tǒng)條件檢查確認率100%;分系統(tǒng)驗評7項,已完成7項,驗評率100%;
6、綜合文件完成情況
調(diào)試小組根據(jù)機組特點和業(yè)主要求,并依據(jù)《火力發(fā)電基本建設(shè)工程啟動及竣工驗收規(guī)程》(1996年版)、《火電工程調(diào)整試運質(zhì)量檢驗及評定標準》(2006年版)、《火電工程啟動調(diào)試工作規(guī)定》等規(guī)程標準和規(guī)定,編制了從分系統(tǒng)調(diào)試到整套啟動調(diào)試的《質(zhì)量檢驗及評定表》。機組整體啟動前應(yīng)完成的分系統(tǒng)調(diào)試項目共173項,截至目前已完成173項,驗評率100%。
在機組調(diào)試過程中,編寫了各專業(yè)調(diào)試措施、大綱、方案、規(guī)劃等167份。其中本工程按4大專業(yè)細化分解,共組織編寫了15個調(diào)試方案。15個調(diào)試方案分別是:《鍋爐煮爐施工技術(shù)措施》、《鍋爐蒸汽吹管方案》、《循環(huán)水系統(tǒng)調(diào)試技術(shù)措施》、《凝結(jié)水系統(tǒng)調(diào)試技術(shù)措施》、《射水泵及真空系統(tǒng)調(diào)試技術(shù)措施》、《廠用電受電方案》、《發(fā)電機整套啟動調(diào)試方案》、《發(fā)電機保護系統(tǒng)調(diào)試方案》、《發(fā)電機勵磁系統(tǒng)調(diào)試方案》、《模擬量控制系統(tǒng)(MCS)調(diào)試方案》、《主機監(jiān)視及保護系統(tǒng)(TST&ETS)調(diào)試方案》、《數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)調(diào)試方案》、《順序控制系統(tǒng)(SCS)調(diào)試方案》、《數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(505)調(diào)試方案》。
六、調(diào)試期間存在的問題
1、在調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)調(diào)速汽門桿有卡澀現(xiàn)象。對門桿進行解體、研磨,重新裝配后故障排除。
2、在調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)汽輪機本體保溫有局部潮濕現(xiàn)象。經(jīng)認真分析,認為可能是汽機本體安裝的疏水管道接頭墊片蒸汽泄漏所致。為此停機,對疏水管道的進行查漏消缺。
3、在調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)機組的真空有明顯降低,調(diào)試組組織人員進行點蠟燭的辦法進行查漏,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)器喉部部位法蘭結(jié)合面法蘭墊片泄漏所致,致使機組真空下降。通過更換墊片消缺堵漏,使機組真空完全合格達標。
七、整套啟動試運的有關(guān)準備
1、機組已完成單體、單機及分部試運,整體啟動前的調(diào)試和整改項目已全部完成,并辦理簽證;
2、整體啟動前的分系統(tǒng)調(diào)試項目已全部完成,并辦理簽證;
3、試運指揮部及各專業(yè)人員已全部到位,職責(zé)分工明確。
4、機組整套啟動的計劃及措施經(jīng)各單位專業(yè)人員認真討論及會簽后,已經(jīng)通過總指揮批準。
5、生產(chǎn)準備工作已經(jīng)做好,運行人員全部到位,崗位職責(zé)明確,運行規(guī)程和制度已經(jīng)配齊,設(shè)備、管道、閥門已經(jīng)命名標示齊全。
6、運行現(xiàn)場的消防、安全和治安保衛(wèi)驗收合格。
綜上所述,本項目機組經(jīng)過整套試運行,已具備帶負荷生產(chǎn)能力,能夠投入運行,調(diào)試認為該工程已滿足整體啟動前的監(jiān)檢條件。
敬請各位領(lǐng)導(dǎo)和專家進行驗收,提出寶貴意見。
第三篇:DEH調(diào)試報告
雙錢集團(重慶)輪胎有限公司熱電站
DEH調(diào)試報告
批準: 審核: 編寫:
陜西盾能電力科技有限公司
2008年12月28日
目 錄
1.設(shè)備及系統(tǒng)概述 2.調(diào)試過程 3.調(diào)試質(zhì)量 4.評價
5.存在問題及處理建議
1.系統(tǒng)概述
本機組電液調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)由杭州和利時自動化有限公司供貨。采用MACS Smartpro分布式控制系統(tǒng)。DEH控制汽輪發(fā)電機組的轉(zhuǎn)速與功率。DEH系統(tǒng)包括調(diào)節(jié)部分和液壓伺服部分。
液壓伺服部分包括高壓油動機行程控制、中壓油動機行程控制。由電液伺服閥實現(xiàn)連續(xù)控制,轉(zhuǎn)速控制部分接受現(xiàn)場汽輪機測速裝置發(fā)來的信號得到汽輪機轉(zhuǎn)速,還接受油開關(guān)跳閘DI接點信號和上位機指令,通過繼電器輸出信號,實現(xiàn)汽輪機超速限制、保護功能和機械超速試驗備用保護功能。
DEH系統(tǒng)的主要實現(xiàn)的功能為:轉(zhuǎn)速控制、同期控制、負荷控制、OPC保護,超速實驗,閥門實驗,汽門嚴密性實驗等。控制系統(tǒng)通過控制油動機的開度調(diào)節(jié)汽缸的進汽量,達到控制轉(zhuǎn)速和負荷的目的。
2.調(diào)試過程介紹
2.1靜態(tài)調(diào)試過程
2.1.1資料檢查
將DEH的設(shè)計圖紙、廠家資料及變更全部集中在一起,對DEH的邏輯進行了的系統(tǒng)的復(fù)查,將組態(tài)中不合理的地方及廠家資料與設(shè)計院圖紙不符的地方進行改正,或要求設(shè)計院出變更,確定整個邏輯正確無誤。
2.1.2 硬件及接線檢查
2.1.2.1按廠家要求檢查機柜地、電源地與屏蔽地,檢查電源柜到DEH系統(tǒng)之間的電源接線,完成對電源系統(tǒng)的接線檢查。檢查機柜內(nèi)部模件,發(fā)現(xiàn)模件缺損的及時通知武汽技術(shù)人員更換, 檢查機架總線的地址跳線和狀態(tài)開關(guān) ,將不正確的改正過來。2.2.2.2機柜通電后檢查系統(tǒng)電源,確保電源正常。模件接通電源檢查其工作狀態(tài)正常,確保模件處于正常工作狀態(tài)。2.1.2.3.電源冗余檢查,輪流斷開一路機柜輸入電源,進行電源切換試驗,系統(tǒng)工作正常。輪流停掉一路電源模件,進行電源切換試驗,系統(tǒng)工作正常。
2.1.2.4.檢查并確認繼電器、電磁閥全部正常。確認畫面內(nèi)容如:操作按鈕、指示燈、參數(shù)及系統(tǒng)顯示正常。
2.1.2.4通訊冗余檢查,輪流斷開一個通訊回路,另一個工作正常即系統(tǒng)通訊正常。
2.1.2.5進行DPU切換試驗,在主DPU與備用DPU之間來回切換,系統(tǒng)工作正常,沒有故障與擾動發(fā)生。
2.1.2.6對外部電纜接線進行檢查, 按施工設(shè)計圖紙對機柜與一次元件之間的電纜接線進行檢查,將部分不正確的改正,確保了接線正確無誤。
2.1.2.7 對汽機閥門進行調(diào)整,確定機械零點及滿度。調(diào)整LVDT,使閥門滿足控制要求。顯示與實際開度對應(yīng)。2.2動態(tài)調(diào)試過程 2.2.1沖車實驗
由組成速度目標調(diào)節(jié)器的速度設(shè)定部分來設(shè)定一個參考速度以設(shè)定目標速度,一個速度變化率用來設(shè)定速度變化值,并用來完善額定信號直到輸出值等于目標值。2.2.2閥門嚴密性實驗 高、中壓調(diào)門嚴密性實驗:
此項試驗要求機前主汽壓力大于50%額定壓力,要求機組轉(zhuǎn)速降至1000 r/min以下。2.2.3并網(wǎng)實驗
當發(fā)電機并網(wǎng)后,DEH自動設(shè)定初負荷以保證汽輪機的出力,如果操作員沒有其它操作,則維持初負荷,經(jīng)試運檢查,此功能正確。負荷回路控制:
操作員由CRT設(shè)定目標負荷及變負荷率。由負荷回路控制實際負荷。
此回路是DEH控制負荷的基本回路,試運期間長期使用此回路增減、調(diào)節(jié)負荷。滿足長期投入穩(wěn)定運行的需要。手動控制:
操作員可在CRT不通過ALR回路手動增減負荷。它是直接改變指令,改變閥門開度,并不能保證負荷穩(wěn)定在一個值上。此功能只是一個開環(huán)調(diào)節(jié)。經(jīng)調(diào)試確定,此功能動作正確。
負荷設(shè)定的總量可以通過頻率偏差的修正以后去控制閥門開度,來達到一次調(diào)頻的功能。假使電網(wǎng)周波升高,則通過減負
荷來協(xié)助電網(wǎng)降低周波。
負荷控制回路的調(diào)試確定回路參數(shù)無誤。調(diào)節(jié)回路動作正確。閥門動作正確。2.2.4超速實驗
汽機的超速試驗:
先進行103%超速實驗,將汽機實際轉(zhuǎn)速升至3090r/min后,OPC動作,所有調(diào)門關(guān)閉。
然后進行汽機電超速試驗,為與機械超速區(qū)別開,先將電超速定值下降至3150r/min,先作電超速。實驗過程中,利用DEH系統(tǒng)的電超速試驗功能提升轉(zhuǎn)速,DEH系統(tǒng)自動將OPC的超速保護解掉。因為超速保護當時ETS還有一套且定值相同,所以將先將ETS電超速保護解列提高,考驗DEH的轉(zhuǎn)速回路。當做ETS回路時,DEH投入機械超速回路,保證系統(tǒng)自動解掉OPC及DEH電超速保護。
3.調(diào)試質(zhì)量
在DEH調(diào)試過程中遇到少量問題。后經(jīng)過調(diào)試人員,電建單位和廠家的密切合作,將DEH系統(tǒng)調(diào)試工作順利完成?,F(xiàn)在已經(jīng)可以投入使用,在試運行中,各回路調(diào)節(jié)品質(zhì)滿足運行需要,順利的通過了空負荷試運。
4.調(diào)試中遇到的問題及處理建議
供電電源DC220沒有,安裝時沒有。與安裝廠家聯(lián)系已解決。
測速探頭安裝沒有安裝到位造成400轉(zhuǎn)以下沒有轉(zhuǎn)速顯示。建議開機檢修時校準安裝。
第四篇:空調(diào)系統(tǒng)試運轉(zhuǎn)調(diào)試記錄填寫范例
表B.0.7
空調(diào)系統(tǒng)試運行
報審、報驗表
資料號
工程名稱:
XXXXXXXXXXXXXXXXX項目
致:
XXXXXXXXXX監(jiān)理有限公司
(項目監(jiān)理機構(gòu))
我方已完成一層潔凈區(qū)JK-01空調(diào)系統(tǒng)試運行
工作,經(jīng)自檢合格,請予以審查或驗收。
附件:
隱蔽工程質(zhì)量檢驗資料
檢驗批質(zhì)量檢驗資料
分項工程質(zhì)量檢驗資料
施工試驗室證明資料
其他
施工項目經(jīng)理部(蓋章)
項目經(jīng)理或項目技術(shù)負責(zé)人(簽字)
XXX
****年**月**日
審查或驗收意見:
項目監(jiān)理機構(gòu)(蓋章)
專業(yè)監(jiān)理工程師(簽字)
****年**月**日
注:本表一式二份,項目監(jiān)理機構(gòu)、施工單位各一份。
空調(diào)系統(tǒng)試運轉(zhuǎn)調(diào)試記錄
表C3-37
資料號
工程名稱
XXXXXXXXXXXXXXXXX項目
試運轉(zhuǎn)
調(diào)試日期
2021年03月03
日
系統(tǒng)名稱
實驗樓一層潔凈區(qū)JK-01系統(tǒng)、JK-02系統(tǒng)
系統(tǒng)所在位置
一層潔凈區(qū)
實際總風(fēng)量(m3/h)
6500
設(shè)計總風(fēng)量(m3/h)
6000
風(fēng)機全壓
(Pa)
(機組)余壓700
實測風(fēng)機全壓
(Pa)
730
試運轉(zhuǎn)、調(diào)試內(nèi)容:
(1)系統(tǒng)總風(fēng)量調(diào)試結(jié)果與設(shè)計風(fēng)量的偏差不應(yīng)大于10%。
(2)系統(tǒng)聯(lián)動試運轉(zhuǎn)中,設(shè)備及主要部件的聯(lián)動必須符合設(shè)計要求,動作協(xié)調(diào)、正確,無異?,F(xiàn)象。
(3)空調(diào)室內(nèi)噪聲應(yīng)符合設(shè)計規(guī)定要求。
(4)
JK-01組安裝完成,分別調(diào)整新風(fēng)機組的進風(fēng)口處的調(diào)節(jié)閥、送風(fēng)管各支管處的調(diào)節(jié)閥,進行總風(fēng)量的調(diào)整,采用
“基準風(fēng)口法”,從系統(tǒng)最不利環(huán)路的末端開始,使系統(tǒng)內(nèi)各風(fēng)口風(fēng)量達到平衡。系統(tǒng)調(diào)試完成后,系統(tǒng)實際風(fēng)量與設(shè)
計風(fēng)量的相對差為8.3%。
試運轉(zhuǎn)、調(diào)試結(jié)論:
經(jīng)檢查,調(diào)試結(jié)果符合設(shè)計要求,符合《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》
GB50243的規(guī)定,調(diào)試合格。
施工單位
試驗(檢測)單位
見證單位
項目技術(shù)負責(zé)人:
XXX
試驗人:
****年**月**日
見證人:
****年**月**日
****年**月**日
本表由施工單位填寫,施工單位、建設(shè)單位、城建檔案館各保存一份。
表B.0.7
空調(diào)系統(tǒng)試運行
報審、報驗表
資料號
工程名稱:
XXXXXXXXXXXXXXXXX項目
致:
XXXXXXXXXX監(jiān)理有限公司
(項目監(jiān)理機構(gòu))
我方已完成一層潔凈區(qū)JK-02空調(diào)系統(tǒng)試運行
工作,經(jīng)自檢合格,請予以審查或驗收。
附件:
隱蔽工程質(zhì)量檢驗資料
檢驗批質(zhì)量檢驗資料
分項工程質(zhì)量檢驗資料
施工試驗室證明資料
其他
施工項目經(jīng)理部(蓋章)
項目經(jīng)理或項目技術(shù)負責(zé)人(簽字)
XXX
****年**月**日
審查或驗收意見:
項目監(jiān)理機構(gòu)(蓋章)
專業(yè)監(jiān)理工程師(簽字)
****年**月**日
注:本表一式二份,項目監(jiān)理機構(gòu)、施工單位各一份。
空調(diào)系統(tǒng)試運轉(zhuǎn)調(diào)試記錄
表C3-37
資料號
工程名稱
XXXXXXXXXXXXXXXXX項目
試運轉(zhuǎn)
調(diào)試日期
2021年03月03
日
系統(tǒng)名稱
一層潔凈區(qū)JK-02系統(tǒng)
系統(tǒng)所在位置
一層潔凈區(qū)
實際總風(fēng)量(m3/h)
12000
設(shè)計總風(fēng)量(m3/h)
11000
風(fēng)機全壓
(Pa)
(機組)余壓700
實測風(fēng)機全壓
(Pa)
723
試運轉(zhuǎn)、調(diào)試內(nèi)容:
(1)系統(tǒng)總風(fēng)量調(diào)試結(jié)果與設(shè)計風(fēng)量的偏差不應(yīng)大于10%。
(2)系統(tǒng)聯(lián)動試運轉(zhuǎn)中,設(shè)備及主要部件的聯(lián)動必須符合設(shè)計要求,動作協(xié)調(diào)、正確,無異常現(xiàn)象。
(3)空調(diào)室內(nèi)噪聲應(yīng)符合設(shè)計規(guī)定要求。
(4)JK-02系統(tǒng)機組安裝完成,分別調(diào)整新風(fēng)機組的進風(fēng)口處的調(diào)節(jié)閥、送風(fēng)管各支管處的調(diào)節(jié)閥,進行總風(fēng)量的調(diào)整,采用“基準風(fēng)口法”,從系統(tǒng)最不利環(huán)路的末端開始,使系統(tǒng)內(nèi)各風(fēng)口風(fēng)量達到平衡。系統(tǒng)調(diào)試完成后,系統(tǒng)實際風(fēng)量
與設(shè)計風(fēng)量的相對差為9.1%。
試運轉(zhuǎn)、調(diào)試結(jié)論:
經(jīng)檢查,調(diào)試結(jié)果符合設(shè)計要求,符合《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》
GB50243的規(guī)定,調(diào)試合格。
施工單位
試驗(檢測)單位
見證單位
項目技術(shù)負責(zé)人:
XXX
試驗人:
****年**月**日
見證人:
****年**月**日
****年**月**日
本表由施工單位填寫,施工單位、建設(shè)單位、城建檔案館各保存一份。
第五篇:母線調(diào)試報告
報告匯編 Compilation of reports 20XX
報告文檔·借鑒學(xué)習(xí)word 可編輯·實用文檔
母
線
試
驗
報
告
工程名稱:達欣總部辦公樓培訓(xùn)中心
試驗日期:2016 年 8 月 30 日 安裝地點 5-15 層強電井 額定電壓(KV)
0.4 設(shè)備位號 封閉母線槽 額定電流(A)
800A-630A 設(shè)備型號 CMC-800A-5/3
CMC630A-5/3 額定頻率(HZ)
出廠編號 20160518 生產(chǎn)廠家 鎮(zhèn)江市長虹電器有限公司 主要檢測儀器設(shè)備 CC2627B 型耐電壓測試儀 絕緣電阻測量(MΩ)
500Ω 500Ω
耐壓前 絕緣良好 絕緣良好
耐壓后 絕緣良好 絕緣良好
工頻耐壓試驗 3750KV 3750KV
試驗結(jié)論 符合要求 備注
報告文檔·借鑒學(xué)習(xí)word 可編輯·實用文檔 母
線
試
驗
報
告
工程名稱:達欣總部辦公樓培訓(xùn)中心
試驗日期:2016 年 8 月 30 日 施工單位:南通市達欣工程股份有限公司
現(xiàn)場調(diào)試人員:
技術(shù)負責(zé)人:
日期:
2016.8.30
監(jiān)理單位:江蘇大洲工程項目管理有限公司
現(xiàn)場監(jiān)理工程師:
日期:2016.8.30 安裝地點 15-22 層強電井 額定電壓(KV)
0.4 設(shè)備位號 封閉母線槽 額定電流(A)
800A-630A 設(shè)備型號 CMC-800A-5/3
CMC-630A-5/3 額定頻率(HZ)
出廠編號 20160518 生產(chǎn)廠家 鎮(zhèn)江市長虹電器有限公司 主要檢測儀器設(shè)備 CC2627B 型耐電壓測試儀 絕緣電阻測量(MΩ)
500Ω 500Ω
耐壓前 絕緣良好 絕緣良好
耐壓后 絕緣良好 絕緣良好
工頻耐壓試驗 3750KV 3750KV
試驗結(jié)論 符合要求 備注
報告文檔·借鑒學(xué)習(xí)word 可編輯·實用文檔
施工單位:南通市達欣工程股份有限公司
現(xiàn)場調(diào)試人員:
技術(shù)負責(zé)人:
日期:
2016.8.30
監(jiān)理單位:
現(xiàn)場監(jiān)理工程師:
日期:2016.8.30