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      上海“8.31”重大氨泄漏事故調(diào)查處理報告

      時間:2019-05-12 05:33:59下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《上?!?.31”重大氨泄漏事故調(diào)查處理報告》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《上?!?.31”重大氨泄漏事故調(diào)查處理報告》。

      第一篇:上?!?.31”重大氨泄漏事故調(diào)查處理報告

      上海致15死氨泄漏事故5人被追究刑責(zé)

      據(jù)國家安全監(jiān)管總局網(wǎng)站消息,國務(wù)院安委會辦公室審核通過了上?!?.31”重大氨泄漏事故調(diào)查處理報告,并作出批復(fù)。同意上海市政府事故調(diào)查組的調(diào)查處理結(jié)果,認定該起事故為重大責(zé)任事故;同意對事故有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人的處理建議。

      2013年8月31日,上海翁牌冷藏實業(yè)有限公司發(fā)生氨泄漏事故,造成15人死亡,7人重傷,18人輕傷。9月13日,國務(wù)院安委會辦公室審核通過了事故調(diào)查處理報告,并作出批復(fù)。同意上海市政府事故調(diào)查組的調(diào)查處理結(jié)果,認定該起事故為重大責(zé)任事故;同意對事故有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人的處理建議,依照有關(guān)法律法規(guī),對5名責(zé)任人移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任,對12名責(zé)任人分別依規(guī)依紀(jì)給予紀(jì)律處分。

      事故發(fā)生的直接原因是:作業(yè)人員嚴(yán)重違規(guī)采用熱氨融霜方式,導(dǎo)致發(fā)生液錘現(xiàn)象,壓力瞬間升高,致使存有嚴(yán)重焊接缺陷的單凍機回氣集管管帽脫落,造成氨泄漏。

      管理原因是:上海翁牌冷藏實業(yè)有限公司違規(guī)設(shè)計、施工和生產(chǎn),主體建筑竣工驗收后擅自改變功能布局,水融霜設(shè)備缺失,相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不健全,崗位安全培訓(xùn)缺失、特種作業(yè)人員未取證上崗等。寶山區(qū)政府、寶山城市工業(yè)園區(qū)管委會、區(qū)質(zhì)量技監(jiān)局、區(qū)安全監(jiān)管局、區(qū)規(guī)土局以及區(qū)公安消防支隊履職不力。

      根據(jù)調(diào)查事實和有關(guān)法紀(jì)規(guī)定,對上海翁牌冷藏實業(yè)有限公司法定代表人翁文斌、安全經(jīng)理繆柏強、技術(shù)工程師孫晉快等5人移送司法機關(guān),依法追究刑事責(zé)任。給予:寶山城市工業(yè)園區(qū)規(guī)土所所長助理袁興虎降級處分,寶山區(qū)規(guī)土局副局長王忠民記過處分,寶山區(qū)質(zhì)量技監(jiān)局特種設(shè)備安全監(jiān)察科科長段海東降級處分,寶山區(qū)質(zhì)量技監(jiān)局局長孫曉峰記過處分、副局長陳岸記大過處分,寶山區(qū)安全監(jiān)管局局長周健德警告處分、副局長趙建華記過處分,寶山區(qū)公安消防支隊副支隊長葉永飛記大過處分,寶山城市工業(yè)園區(qū)黨工委副書記徐正康黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分,寶山城市工業(yè)園區(qū)黨工委副書記、管委會主任徐林彬撤銷黨內(nèi)職務(wù)、行政撤職處分,寶山城市工業(yè)園區(qū)黨工委書記、管委會副主任顧英黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分,寶山區(qū)副區(qū)長秦文波記大過處分。

      事故調(diào)查報告由上海市政府全文向社會公布。

      第二篇:上海翁牌20130831重大氨泄漏事故調(diào)查報告

      上海翁牌冷藏實業(yè)有限公司 “8·31”重大氨泄漏事故調(diào)查報告

      2013年8月31日10時50分左右,位于寶山城市工業(yè)園區(qū)內(nèi)(豐翔路1258號)的上海翁牌冷藏實業(yè)有限公司,發(fā)生氨泄漏事故,造成15人死亡,7人重傷,18人輕傷。

      事故發(fā)生后,國務(wù)院高度重視,國務(wù)委員王勇立即作出重要指示,要求“國家安全監(jiān)管總局會同有關(guān)部門指導(dǎo)配合地方全力做好傷員救治和善后處理有關(guān)事宜,同時盡快查明事故原因,依法依規(guī)嚴(yán)肅追責(zé)?!眹野踩O(jiān)管總局及國家質(zhì)檢總局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)連夜抵滬指導(dǎo)事故調(diào)查并赴醫(yī)院慰問受傷人員。9月2日,最高人民檢察院瀆職侵權(quán)檢察廳將該起事故列為重點掛牌督辦案件,要求迅速組織人員介入事故調(diào)查,若發(fā)現(xiàn)國家機關(guān)工作人員涉嫌瀆職等職務(wù)犯罪問題的,應(yīng)依法查處,并將結(jié)果及時上報。9月3日,國務(wù)院安委會根據(jù)《重大事故查處掛牌督辦辦法》(安委〔2010〕6號)的有關(guān)規(guī)定,對該起重大事故實行掛牌督辦;9月4日,國務(wù)院安委辦督辦人員及兩名專家抵滬,傳達了“科學(xué)準(zhǔn)確、快速高質(zhì)、嚴(yán)肅問責(zé)”的督辦指示。

      市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)也第一時間作出批示,中共中央政治局委員、市委書記韓正要求:“市衛(wèi)生計生委要盡最大努力搶救傷員,市安監(jiān)局要盡快查明原因并向社會公布,寶山區(qū)要全力做好事故善后工作,并徹查事故、舉一反三?!笔形睍?、市長楊雄指示,要全力以赴搶救傷員,加大搜救力度,嚴(yán)防次生事故發(fā)生,并對現(xiàn)場處置和善后工作提出了要求。市委常委、常務(wù)副市長屠光紹,市委常委、市委秘書長尹弘,副市長翁鐵慧、白少康,市政府秘書長李逸平對救援工作作出部署。副市長周波、市政府副秘書長徐逸波等第一時間趕至現(xiàn)場指揮救援,并對后續(xù)工作進行了具體部署。

      依據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務(wù)院令第493號)等國家有關(guān)法律法規(guī)和《上海市實施〈生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例〉的若干規(guī)定》(滬府發(fā)〔2009〕12號),市安全監(jiān)管局會同市質(zhì)量技監(jiān)局、市監(jiān)察局、市公安局、市總工會、寶山區(qū)政府,并邀請市檢察院組成事故調(diào)查組,同時聘請了制冷、材料、特種設(shè)備、檢驗檢測、職業(yè)衛(wèi)生、化工等方面的專家,參與事故調(diào)查工作。

      事故調(diào)查組按照“四不放過”和“科學(xué)嚴(yán)謹、依法依規(guī)、實事求是、注重實效”的原則,通過現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、檢測鑒定、模擬實驗和專家論證,查明了事故發(fā)生的經(jīng)過、直接原因和間接原因、人員傷亡和財產(chǎn)損失情況,認定了事故性質(zhì)和責(zé)任,提出了對有關(guān)責(zé)任人員和責(zé)任單位的處理建議。同時,針對事故原因及暴露出的問題,提出了事故防范和整改措施的建議。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

      一、基本情況

      (一)事故單位情況

      上海翁牌冷藏實業(yè)有限公司(以下簡稱“翁牌公司”)成立于2006年10月26日,住所:寶山區(qū)豐翔路1258號,法定代表人:翁文斌,注冊資本4180萬元,經(jīng)營范圍為生產(chǎn):冷凍水產(chǎn)品;倉儲;貨運代理;商務(wù)信息咨詢;五金配件、建材、電器設(shè)備、服裝銷售;從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù);儲運:含冷凍(冷藏)食品;食品銷售管理(非實物方式)。翁牌公司共兩名股東:翁文斌持股10%,其子翁新超持股90%。

      2007年7月10日,寶山區(qū)質(zhì)量技監(jiān)局向翁牌公司核發(fā)《上海市食品衛(wèi)生許可證》,生產(chǎn)經(jīng)營方式和范圍:生產(chǎn)冷凍水產(chǎn)品。

      2007年12月10日,市質(zhì)量技監(jiān)局向翁牌公司核發(fā)《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》,產(chǎn)品名稱:速凍食品(速凍其他食品)。

      2008年8月27日,市食藥監(jiān)局寶山分局向翁牌公司核發(fā)《食品衛(wèi)生許可證》,許可范圍為儲運:含冷凍(冷藏)食品;食品銷售管理(非實物方式)。

      2009年4月29日,市質(zhì)量技監(jiān)局接受翁牌公司《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》變更申請。

      2010年7月27日,市質(zhì)量技監(jiān)局向翁牌公司核發(fā)《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》,產(chǎn)品名稱:速凍食品(速凍其他食品)。

      (二)項目立項、建設(shè)及竣工驗收等情況

      2006年12月22日,寶山區(qū)發(fā)展改革委同意立項;2007年1月23日與寶山區(qū)房管局完成土地使用權(quán)出讓;2007年2月2日,寶山區(qū)規(guī)劃管理局核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》;2007年3月9日,寶山區(qū)政府核發(fā)《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》;2007年4月20日,通過邀請招標(biāo),上海金工建設(shè)(集團)有限公司中標(biāo)翁牌公司冷庫工程項目;2007年5月17日,寶山區(qū)質(zhì)量技監(jiān)局核發(fā)《建設(shè)項目審核意見書》;2007年6月5日寶山區(qū)規(guī)劃管理局核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》;2007年6月13日,寶山區(qū)建設(shè)交通委核發(fā)《工程施工許可證》;2008年12月24日,寶山區(qū)公安消防支隊通過建筑工程消防驗收;2009年4月21日,寶山區(qū)規(guī)土局通過建設(shè)工程竣工驗收。其中,2008年8月5日,寶山區(qū)建設(shè)交通委對翁牌公司存在的未驗先用的違法行為,進行了立案處理,并作出行政處罰決定,罰款人民幣4.5萬元。

      (三)廠內(nèi)布局情況

      1.廠區(qū)原設(shè)計布局情況。翁牌公司廠區(qū)位于寶山城市工業(yè)園區(qū)內(nèi),豐翔路業(yè)績路西南側(cè),基地面積為16414.5m2。主體建筑為地上7層的框架結(jié)構(gòu),冷庫及加工車間按丙類建筑設(shè)計。底層主要布局為:北側(cè)預(yù)留水產(chǎn)精深加工車間;中部為氨壓縮機房、水泵房、冷庫、包裝區(qū)域以及穿堂;南側(cè)為水產(chǎn)加工整理車間,西南側(cè)為單凍機(板式速凍裝置)生產(chǎn)線。第二至七層均為冷庫。主體建筑北側(cè)為綠化帶及寬12m的道路,西側(cè)及南側(cè)為綠化帶及寬4m的道路,東側(cè)為主通道及裝卸貨場,四周道路均可環(huán)通。

      2.違法構(gòu)筑物情況。翁牌公司未經(jīng)審批于2010年5月在廠區(qū)南側(cè)加蓋4層建筑,建筑面積1886.8m2,后用作食堂及宿舍;2011年6月在主體建筑與西側(cè)圍墻間搭設(shè)1011.4m2違法構(gòu)筑物(即后用于堆放物品及放置單凍機生產(chǎn)線的事發(fā)現(xiàn)場);2012年9

      2月在主體建筑與北側(cè)圍墻間搭設(shè)561.6m違法構(gòu)筑物。

      3.違法構(gòu)筑物內(nèi)加工車間的建設(shè)情況。2012年初,翁牌公司要求上海保翔冷藏物流有限公司技術(shù)工程師孫晉快,就改建的加工車間所需管線進行設(shè)計。2012年3月,翁牌公司按照孫晉快繪制的設(shè)計草圖,招用自然人陳永標(biāo)等組織施工,將原設(shè)計的單凍機生產(chǎn)線及其相關(guān)設(shè)備設(shè)施、包裝區(qū)域等移入西側(cè)違法構(gòu)筑物內(nèi),其中單凍機生產(chǎn)線由2組單凍機沿南北向擺放,拆分包作業(yè)臺位于2組單凍機之間。

      4.主體建筑改動情況。2009年5月,翁牌公司開始改建主體建筑內(nèi)原設(shè)計的加工車間,將原單凍機生產(chǎn)線區(qū)域進行了調(diào)整,并從原有1臺單凍機增加到2臺單凍機。2010年5月,翁牌公司又增加了1臺單凍機,并開始改造加工車間。2011年7月,原單凍機生產(chǎn)線區(qū)域、部分水產(chǎn)加工整理車間以及預(yù)留的水產(chǎn)精深加工車間均在未審批報備的情況下,被改建為冷庫。

      (四)氨制冷系統(tǒng)概況

      翁牌公司目前使用的氨制冷系統(tǒng)主要由制冷機房、冷庫、凍結(jié)間、加工車間冷卻冷凍生產(chǎn)線等使用的制冷設(shè)備及其制冷系統(tǒng)管系組成。

      制冷機房的制冷設(shè)備主要包括氨螺桿式壓縮機組9臺(LG-16-20型)、蒸發(fā)式冷凝器

      32臺(SPL-2620型)、高壓貯氨器3臺(5m)、立式低壓循環(huán)桶7臺(2.5~7m3)和臥式排液桶1臺(5m3)。

      冷庫、凍結(jié)間、加工車間冷卻冷凍生產(chǎn)線的制冷設(shè)備主要包括:冷藏庫蒸發(fā)器、凍結(jié)間擱架管、單凍機2組共3臺(2臺500kg/h、1臺800kg/h)、片冰機1臺(15t/24h)和工藝?yán)渌?臺(SE-10型)。

      (五)單凍機的制冷和融霜工藝概況

      單凍機由設(shè)于其內(nèi)的冷風(fēng)機制冷,單凍機制冷所需的液氨源自低壓循環(huán)桶(制冷機房內(nèi)),熱交換后再由回氣集管回至低壓循環(huán)桶,使單凍機降溫。單凍機運行一段時間后,蒸發(fā)器表面會結(jié)霜,影響傳熱效果,為此需要進行融霜操作。融霜方式一般為自然融霜、水融霜和熱氨融霜等。翁牌公司原單凍機系統(tǒng)設(shè)計采用水融霜方式,2012年3月改建后,未設(shè)置水融霜裝置,違規(guī)采用了熱氨融霜方式。

      (六)勞動用工情況。

      翁牌公司原有簽訂勞動合同的員工118人,其中加工車間員工33人。8月15日,翁牌公司又招錄57人,未簽訂勞動合同和安排培訓(xùn)即組織加工作業(yè)。

      二、事故經(jīng)過及事故救援情況

      (一)事故經(jīng)過

      8月31日8時左右,翁牌公司員工陸續(xù)進入加工車間作業(yè)。至10時40分,約24人在單凍機生產(chǎn)線區(qū)域作業(yè),38人在水產(chǎn)加工整理車間作業(yè)。約10時45分,氨壓縮機房操作工潘澤旭在氨調(diào)節(jié)站進行熱氨融霜作業(yè)。10時48分20秒起,單凍機生產(chǎn)線區(qū)域內(nèi)的監(jiān)控錄像顯示現(xiàn)場陸續(xù)發(fā)生約7次輕微震動,單次震動持續(xù)時間約1至6秒不等。10時50分15秒,正在進行融霜作業(yè)的單凍機回氣集管北端管帽脫落,導(dǎo)致氨泄漏。

      (二)事故救援情況

      事故發(fā)生后,翁牌公司員工立即撥打119、120、110,同時展開自救、互救。10時51分,蘇訓(xùn)懷等5名工人先后從事發(fā)區(qū)域撤離;在單凍機生產(chǎn)線區(qū)域北側(cè)的工人仲偉芹,經(jīng)包裝區(qū)域翻窗撤離,打開事發(fā)區(qū)北門,協(xié)助救出3名傷者。同時,廠區(qū)其他工人也向事故區(qū)域噴水稀釋開展救援。

      市和區(qū)消防、公安、安全監(jiān)管、質(zhì)量技監(jiān)、環(huán)保等部門趕至現(xiàn)場后,立即展開現(xiàn)場處置和人員搜救工作,采取噴水稀釋、破拆部分構(gòu)筑物、加強空氣流通等措施,同時安排專人進行大氣監(jiān)測。

      三、事故造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟損失

      (一)事故傷亡情況

      該起事故造成15人死亡,7人重傷,18人輕傷。

      (二)直接經(jīng)濟損失

      事故造成直接經(jīng)濟損失約2510萬元。

      四、現(xiàn)場勘查及鑒定、分析情況

      (一)現(xiàn)場勘查情況 1.單凍機組南北向擺放,回氣集管外包保溫材料,通過管道與其下方的蒸發(fā)器相連,南端管帽連接完好,北端管帽已脫落。

      2.管帽脫落后被沖出的水平距離約3.5m。管帽實測內(nèi)徑為143.2mm,端部壁厚平均為7.5mm。

      3.管帽與回氣集管對接接頭焊接處均未見坡口,管帽開口端凹凸不平。

      4.斷口均為新鮮斷痕,整周斷口顏色一致,無塑性變形;斷口焊縫有明顯氣孔,從內(nèi)向外有放射條紋。

      5.監(jiān)控錄像顯示,從10時48分20秒至事故發(fā)生前,現(xiàn)場陸續(xù)發(fā)生約7次輕微震動,單次震動持續(xù)時間約1至6秒不等,10時50分15秒發(fā)生劇烈震動,隨后見大量汽體。

      (二)鑒定情況

      1.根據(jù)化學(xué)成分測試分析,管帽材質(zhì)為15號鋼,回氣集管材質(zhì)為20號鋼,焊接材料相當(dāng)于E4303。

      2.經(jīng)斷口掃描電鏡分析,斷口呈河流狀解理斷裂,符合脆性開裂的特征;未發(fā)現(xiàn)疲勞起裂和纖維斷口起裂現(xiàn)象。分析表明斷裂是瞬時發(fā)生的。

      3.經(jīng)焊縫接頭剖面金相分析表明,金相組織為正常的低碳鋼焊接組織,為鐵素體和珠光體,未發(fā)現(xiàn)粗大晶粒現(xiàn)象。

      (三)分析情況

      1.熱氨融霜作業(yè)時,應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)操作規(guī)程要求,排除蒸發(fā)器內(nèi)的液氨。當(dāng)管道內(nèi)留有一定量的液氨,熱氨充入初期,留有的液氨發(fā)生急劇汽化和相變引起液錘現(xiàn)象(液錘現(xiàn)象:有壓管道中,液體流速發(fā)生急劇變化所引起的壓強大幅度波動的現(xiàn)象。),應(yīng)力集中于回氣集管末端,管帽焊縫處的應(yīng)力快速升高。

      2.管帽與回氣集管焊接接頭存在嚴(yán)重焊接缺陷,導(dǎo)致嚴(yán)重的應(yīng)力集中,在壓力波動過大或者壓力瞬間升高極易產(chǎn)生低應(yīng)力脆斷。

      3.低碳鋼在常溫時具有較高韌性和較強抵抗斷裂的能力,但在低溫時則表現(xiàn)出極低的韌性,受沖擊極易產(chǎn)生脆性開裂。事發(fā)管帽焊縫處的斷裂呈現(xiàn)完全脆性斷裂,說明開裂時管道處于低溫狀態(tài)。低溫脆性再與焊接缺陷處的應(yīng)力集中相疊加,更易產(chǎn)生脆性斷裂。

      綜上分析,由于熱氨融霜違規(guī)操作和管帽連接焊縫存在嚴(yán)重焊接缺陷,導(dǎo)致焊接接頭的低溫低應(yīng)力脆性斷裂,致使回氣集管管帽脫落,造成氨泄漏。

      五、事故發(fā)生的原因和事故性質(zhì)

      (一)直接原因

      嚴(yán)重違規(guī)采用熱氨融霜方式,導(dǎo)致發(fā)生液錘現(xiàn)象,壓力瞬間升高,致使存有嚴(yán)重焊接缺陷的單凍機回氣集管管帽脫落,造成氨泄漏。

      (二)間接原因 1.翁牌公司:

      (1)違規(guī)設(shè)計、違規(guī)施工和違規(guī)生產(chǎn)。在主體建筑的南、西、北側(cè),建設(shè)違法構(gòu)筑物,并將設(shè)備設(shè)施移至西側(cè)構(gòu)筑物內(nèi)組織生產(chǎn)。

      (2)主體建筑竣工驗收后,擅自改變功能布局。將原單凍機生產(chǎn)線區(qū)域、預(yù)留的水產(chǎn)精深加工區(qū)域及部分水產(chǎn)加工整理車間改為冷庫等。

      (3)水融霜設(shè)備缺失,無法按規(guī)程進行水融霜作業(yè);無單凍機熱氨融霜的操作規(guī)程,違規(guī)進行熱氨融霜。

      (4)氨調(diào)節(jié)站布局不合理。操作人員在熱氨融霜控制閥門時,無法同時對融霜的關(guān)鍵計量設(shè)備進行監(jiān)測。

      (5)氨制冷設(shè)備及其管道附近,設(shè)置加工車間組織生產(chǎn)。

      (6)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全技術(shù)操作規(guī)程不健全;未按有關(guān)法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)對重大危險源進行辨識;未設(shè)置安全警示標(biāo)識和配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備。

      (7)公司管理人員及特種作業(yè)人員未取證上崗,未對員工進行有針對性的安全教育和培訓(xùn)。

      (8)擅自安排臨時用工,未對臨時招用的工人進行安全三級教育,未告知作業(yè)場所存在的危險因素。

      2.政府監(jiān)管部門

      寶山區(qū)政府、寶山城市工業(yè)園區(qū)、區(qū)質(zhì)量技監(jiān)局、區(qū)安全監(jiān)管局、區(qū)規(guī)土局以及區(qū)公安消防支隊履職不力。

      (三)事故性質(zhì)

      經(jīng)調(diào)查認定,上海翁牌冷藏實業(yè)有限公司“8·31”重大氨泄漏事故是一起生產(chǎn)安全責(zé)任事故。

      六、事故責(zé)任的認定以及對事故責(zé)任者的處理建議

      (一)事故責(zé)任人員的責(zé)任認定及處理建議 1.翁牌公司人員(1)翁文斌,翁牌公司法定代表人、董事長、總經(jīng)理。作為公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,在主體建筑竣工驗收后,擅自改變功能布局,違法建設(shè)構(gòu)筑物,將設(shè)備交給無資格人員進行設(shè)計和施工;未組織健全安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程;未按有關(guān)法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)對重大危險源進行辨識。對事故發(fā)生負有直接責(zé)任。

      (2)繆柏強,翁牌公司安全經(jīng)理。未健全并落實安全技術(shù)規(guī)程及操作規(guī)程,員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)不到位;未按有關(guān)法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)對重大危險源進行辨識;對存在的安全隱患排查治理不力。對事故發(fā)生負有直接責(zé)任。

      (3)孫晉快,技術(shù)工程師。在明知企業(yè)負責(zé)人違法改建加工車間、本人無設(shè)計制冷系統(tǒng)壓力管道專業(yè)資質(zhì)的情況下,違法設(shè)計單凍機生產(chǎn)線。對事故發(fā)生負有直接責(zé)任。

      (4)潘澤旭,氨壓縮機操作工。在未取得特種作業(yè)人員操作證的情況下,違規(guī)對加工車間的單凍機進行熱氨融霜作業(yè),致使氨泄漏,引發(fā)事故。對事故發(fā)生負有直接責(zé)任。

      (5)陳永標(biāo),承接翁牌公司業(yè)務(wù)的個人。違法承接單凍機生產(chǎn)線管線施工建設(shè),單凍機生產(chǎn)線管線焊接不符合技術(shù)規(guī)范要求,存在重大安全隱患。對事故發(fā)生負有直接責(zé)任。

      公安機關(guān)已對上述五名人員采取強制措施,建議司法機關(guān)以涉嫌重大責(zé)任事故罪,依法追究刑事責(zé)任。

      (6)陳倍利,翁牌公司加工車間實際負責(zé)人。擅自安排臨時用工,未對臨時招用的工人進行安全教育培訓(xùn);未告知作業(yè)場所存在的危險因素,違法組織生產(chǎn)。對事故發(fā)生負有直接責(zé)任。

      鑒于陳倍利在事故中重傷,建議治療結(jié)束后,視情追究相應(yīng)的責(zé)任。

      (7)樂素英,翁牌公司加工車間主任。作為企業(yè)部門安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,未對招用的臨時用工進行上崗教育,未告知作業(yè)場所存在的危險因素。對事故發(fā)生負有直接責(zé)任。

      鑒于樂素英在事故中死亡,建議不予追究責(zé)任。

      (8)虞和鳴,翁牌公司顧問。在擔(dān)任分管安全生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理期間,未督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作并及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。對事故發(fā)生負有責(zé)任。

      (9)潘家云,翁牌公司氨機房主管。不具備特種設(shè)備管理人員和操作人員資格,無證上崗。對事故發(fā)生負有責(zé)任。

      建議翁牌公司分別給予虞和鳴、潘家云解除勞動關(guān)系的處理。2.政府部門人員

      (1)袁興虎,寶山區(qū)規(guī)土局城市工業(yè)園區(qū)規(guī)土所所長助理(主持工作)。對翁牌公司長期存在的多處違法建筑未及時發(fā)現(xiàn)、報告和制止。對事故發(fā)生負有管理責(zé)任,建議給予行政降級處分。

      (2)王忠民,寶山區(qū)規(guī)土局副局長,分管監(jiān)督檢查工作,負責(zé)聯(lián)系寶山城市工業(yè)園區(qū)。未能指導(dǎo)、督促園區(qū)規(guī)土所建立違法建筑發(fā)現(xiàn)和查處機制,致使翁牌公司的違法建筑長期得不到整治。對事故發(fā)生負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,建議給予行政記過處分。

      (3)段海東,寶山區(qū)質(zhì)量技監(jiān)局特種設(shè)備監(jiān)察科科長。未有效履行特種設(shè)備安全監(jiān)察工作職責(zé),對檢查發(fā)現(xiàn)翁牌公司特種設(shè)備操作人員無證上崗的問題督促整改不力,對企業(yè)違規(guī)改建壓力管道的問題失察。對事故發(fā)生負有管理責(zé)任,建議給予行政降級處分。

      (4)陳岸,寶山區(qū)質(zhì)量技監(jiān)局副局長,分管特種設(shè)備安全監(jiān)察工作。對轄區(qū)內(nèi)特種設(shè)備安全監(jiān)察管理缺失等問題失察,對分管的特種設(shè)備安全監(jiān)察科履職情況指導(dǎo)、督促不到位。對事故發(fā)生負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,建議給予行政記大過處分。

      (5)孫曉峰,寶山區(qū)質(zhì)量技監(jiān)局局長。未認真落實開展液氨裝置專項檢查和安全生產(chǎn)大檢查的要求,對特種設(shè)備安全監(jiān)察工作督促檢查不到位。對事故發(fā)生負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,建議給予行政記過處分。(6)趙建華,寶山區(qū)安全監(jiān)管局副局長,分管危險化學(xué)品綜合監(jiān)管工作。對寶山城市工業(yè)園區(qū)危險化學(xué)品重大危險源辨識工作指導(dǎo)、監(jiān)督不到位。對事故發(fā)生負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,建議給予行政記過處分。

      (7)周健德,寶山區(qū)安全監(jiān)管局局長。未嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)大檢查的要求,認真組織開展轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)檢查工作;對本部門履行安全監(jiān)管職責(zé)督促指導(dǎo)不力。對事故發(fā)生負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,建議給予行政警告處分。

      (8)葉永飛,寶山區(qū)公安消防支隊副支隊長,分管防火工作。未認真落實消防安全方面的法律法規(guī),未嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)大檢查的要求,對分管部門開展消防監(jiān)督管理工作不力的情況失察。對事故發(fā)生負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,建議給予行政記大過處分。

      (9)徐正康,寶山城市工業(yè)園區(qū)黨工委副書記,分管安全生產(chǎn)工作。未認真落實國家安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī),未嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)大檢查的要求,對園區(qū)職能部門開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作的指導(dǎo)、督促不力。對事故發(fā)生負有管理責(zé)任,建議給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分。

      (10)徐林彬,寶山城市工業(yè)園區(qū)黨工委副書記、管委會主任。作為園區(qū)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)不力。對園區(qū)所轄企業(yè)存在的違法建設(shè)、違規(guī)生產(chǎn)和安全生產(chǎn)隱患等問題失察、失管。對事故發(fā)生負有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,建議給予撤銷黨內(nèi)職務(wù)、行政撤職處分。

      (11)顧英,寶山城市工業(yè)園區(qū)黨工委書記、管委會副主任。未認真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府安全生產(chǎn)會議精神和重要文件的意見,并檢查落實執(zhí)行情況。對事故發(fā)生負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,建議給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分。

      (12)秦文波,寶山區(qū)副區(qū)長,分管寶山區(qū)安全監(jiān)管局、質(zhì)量技監(jiān)局、城市工業(yè)園區(qū)工作,負責(zé)安全生產(chǎn)工作,對分管部門依法開展安全監(jiān)督管理和園區(qū)生產(chǎn)安全隱患排查工作督促指導(dǎo)不力,監(jiān)督檢查不到位。對事故發(fā)生負有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,建議給予行政記大過處分。

      (二)事故責(zé)任單位的責(zé)任認定及處理建議 1.翁牌公司

      違規(guī)設(shè)計、違規(guī)施工和違規(guī)生產(chǎn);主體建筑竣工驗收后,擅自改變功能布局;氨調(diào)節(jié)站布局不合理;安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全技術(shù)操作規(guī)程不健全;未按有關(guān)法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)對重大危險源進行辨識;擅自安排臨時用工;未設(shè)置安全警示標(biāo)識和配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備;公司管理人員及特種作業(yè)人員未取證上崗,未對員工進行有針對性的安全教育和培訓(xùn)。對事故發(fā)生負有責(zé)任。

      建議政府部門依法予以處理。2.寶山城市工業(yè)園區(qū)

      (1)對園區(qū)企業(yè)使用危險化學(xué)品的基本狀況和安全隱患排查不認真,未發(fā)現(xiàn)翁牌公司存在重大危險源,對企業(yè)存在的安全生產(chǎn)風(fēng)險和事故隱患失察。

      (2)日常檢查中,對翁牌公司安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實、安全管理制度不健全、特種作業(yè)人員無證上崗、危險化學(xué)品安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)不到位等問題監(jiān)管不力。

      (3)未認真落實開展安全生產(chǎn)大檢查的要求,對翁牌公司存在的安全生產(chǎn)隱患排查和督促整改不力。

      (4)未按照市、區(qū)政府有關(guān)要求,建立園區(qū)企業(yè)違法建筑巡查制度;在日常檢查中對翁牌公司長期存在違法建筑的問題失管。

      3.寶山區(qū)質(zhì)量技監(jiān)局

      (1)未按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,認真履行轄區(qū)內(nèi)特種設(shè)備安全監(jiān)察的工作職責(zé),對翁牌公司違規(guī)改建壓力管道的問題失察。

      (2)對翁牌公司存在特種設(shè)備操作人員無證上崗問題,督促整改不力;未發(fā)現(xiàn)翁牌公司特種設(shè)備安全操作規(guī)程不健全的問題。

      (3)開展安全生產(chǎn)大檢查期間,未認真落實上級部門關(guān)于專項檢查的要求,對翁牌公司液氨制冷裝置中的壓力容器、壓力管道檢查不到位。

      4.寶山區(qū)安全監(jiān)管局

      (1)對翁牌公司未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程不健全、相關(guān)人員無證上崗、危險化學(xué)品安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)不到位等問題監(jiān)管不力。

      (2)對翁牌公司未按有關(guān)法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)進行重大危險源辨識的問題失察,未實施重點監(jiān)管。

      (3)監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)屬有關(guān)部門履行行業(yè)安全監(jiān)管職責(zé)工作不到位;對工業(yè)園區(qū)管委會履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督不力。

      5.寶山區(qū)規(guī)土局

      (1)對翁牌公司長期存在多處違法建筑的問題失察。(2)對園區(qū)內(nèi)存量違法建筑底數(shù)不清、查處不力。

      (3)對園區(qū)規(guī)土所管理不到位,對工作人員履職不力情況失察。6.寶山區(qū)公安消防支隊

      (1)對翁牌公司擅自改變建筑消防設(shè)計方案的問題失察。

      (2)對企業(yè)違反消防法有關(guān)規(guī)定,搭建違法建筑的行為督促整改不力。7.寶山區(qū)政府

      (1)未認真貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、政策規(guī)定,對有關(guān)部門依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、檢查不到位。

      (2)對轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)安全隱患排查及特種設(shè)備安全監(jiān)察工作要求不嚴(yán)、抓得不實。(3)未認真組織開展安全生產(chǎn)大檢查,有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。責(zé)成寶山城市工業(yè)園區(qū)、寶山區(qū)質(zhì)量技監(jiān)局、寶山區(qū)安全監(jiān)管局、寶山區(qū)規(guī)土局、寶山區(qū)公安消防支隊分別向?qū)毶絽^(qū)政府作深刻檢查。

      吉林“6·3”特別重大火災(zāi)爆炸事故后,國家和本市開展了安全生產(chǎn)大檢查,寶山區(qū)委、區(qū)政府未認真落實安全生產(chǎn)大檢查的相關(guān)要求,安全生產(chǎn)工作組織領(lǐng)導(dǎo)不力,轄區(qū)內(nèi)發(fā)生了該起與“6·3”事故相類似的惡性重大安全生產(chǎn)事故。責(zé)成寶山區(qū)委、區(qū)政府分別向市委、市政府作書面深刻檢查。

      七、事故防范和整改措施

      (一)切實落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任

      生產(chǎn)經(jīng)營單位要貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,切實抓好安全生產(chǎn)工作。堅決執(zhí)行安全生產(chǎn)和建筑施工、質(zhì)量管理等方面的法律法規(guī);建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,尤其要針對氨的危害性制定相應(yīng)的安全技術(shù)規(guī)程;健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系,明確各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé),嚴(yán)格安全生產(chǎn)績效考核和責(zé)任追究制度;加強教育培訓(xùn),提高從業(yè)人員的安全意識和操作技能;嚴(yán)格特種作業(yè)人員管理,杜絕無證上崗;全面徹底排查和治理安全隱患;加強應(yīng)急管理尤其要加強應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和應(yīng)急演練,提高事故災(zāi)難的應(yīng)對處置能力。

      (二)強化涉氨單位的安全監(jiān)督管理

      本市各級政府及有關(guān)部門要堅持以人為本,牢固樹立科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展理念,嚴(yán)格履行安全監(jiān)管責(zé)任。落實部門職責(zé),完善對涉氨行業(yè)的規(guī)范管理,強化對涉氨單位的安全生產(chǎn)過程監(jiān)控,加強事故防范。采取有力措施,加強宣傳教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn),督促涉氨企業(yè)提高設(shè)備裝置的本質(zhì)安全度。氨制冷企業(yè)應(yīng)注重“以人為本”的管理方式,采取生產(chǎn)作業(yè)人員與涉氨設(shè)施相隔離的措施。積極培育和建立健全社會第三方監(jiān)督管理機制,全面強化對涉氨行業(yè)的管理。

      (三)加大對違法建筑的發(fā)現(xiàn)和整治力度

      要嚴(yán)格落實建設(shè)單位主體責(zé)任,督促建設(shè)單位嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格對設(shè)計、施工單位的資質(zhì)管理,加強建設(shè)工程監(jiān)管。要切實落實轄區(qū)內(nèi)相關(guān)部門職責(zé),加大對違規(guī)設(shè)計、違規(guī)施工、擅自改擴建等行為的打擊力度。要進一步開展對違法建筑的專項治理,加強日常巡查,對檢查中發(fā)現(xiàn)違法行為采取“零容忍”,嚴(yán)格追究責(zé)任和處罰。

      (四)加快完善安全生產(chǎn)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系

      本市各級政府、有關(guān)部門、行業(yè)系統(tǒng)要加快建立健全相關(guān)法規(guī)規(guī)章以及配套制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,針對各行業(yè)安全技術(shù)、準(zhǔn)入條件、過程管控、隱患治理、人員培訓(xùn)、信息共享、應(yīng)急救援等方面存在的問題,細化相關(guān)規(guī)定,全面完善本市安全生產(chǎn)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系。

      (五)進一步深化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

      本市各級政府及有關(guān)部門要把企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)作為實施安全生產(chǎn)分類指導(dǎo)、分級監(jiān)管的重要依據(jù)和提升管控水平的重要抓手,結(jié)合實際制定有力的政策措施。將標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與部門考核,以及企業(yè)安全許可、淘汰落后產(chǎn)能、工傷保險費率浮動、銀行信貸等內(nèi)容有效結(jié)合。強化對未開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)或未達到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定等級的行業(yè)企業(yè)的重點監(jiān)管。

      (六)深化“打非治違”和隱患排查治理

      本市各級政府及有關(guān)部門要把“打非治違”作為安全生產(chǎn)工作的一項重要內(nèi)容制度化、常態(tài)化,集中嚴(yán)厲打擊各類非法違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為,認真組織開展隱患排查治理,要嚴(yán)檢查、嚴(yán)執(zhí)法、嚴(yán)整改、嚴(yán)處罰、嚴(yán)落實。全面落實“四個一律”要求,對非法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)和經(jīng)停產(chǎn)整頓仍未達到要求的,一律關(guān)閉取締;對非法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的有關(guān)單位和責(zé)任人,一律按規(guī)定上限予以處罰;對存在非法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的單位,一律責(zé)令停產(chǎn)整頓,并嚴(yán)格落實監(jiān)管措施;對觸犯法律的有關(guān)單位和人員,一律依法嚴(yán)格追究法律責(zé)任。

      中元安科 2013-09-14

      上海翁牌冷藏實業(yè)有限公司“8·31”重大氨泄漏事故

      調(diào)查報告中有關(guān)術(shù)語解釋

      日前,上海市人民政府已批復(fù)《上海翁牌冷藏實業(yè)有限公司“8·31”重大氨泄漏事故調(diào)查報告》(以下簡稱《事故報告》),本博客也對《事故報告》進行了全文轉(zhuǎn)發(fā)。9月13日,國務(wù)院安委會辦公室審核通過了事故調(diào)查處理報告,并作出批復(fù)。同意上海市政府事故調(diào)查組的調(diào)查處理結(jié)果,認定該起事故為重大責(zé)任事故;同意對事故有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人的處理建議,依照有關(guān)法律法規(guī),對5名責(zé)任人移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任,對12名責(zé)任人分別依規(guī)依紀(jì)給予紀(jì)律處分。

      這次調(diào)查報告出來速度之快,令人震驚。在關(guān)注該起事故的同時,其《事故報告》也引起眾多業(yè)內(nèi)人士的學(xué)習(xí)與研究,有部分網(wǎng)友留言說《事故報告》中部分術(shù)語太專業(yè),不明白具體是怎么回事,能否做一下解釋。在此應(yīng)廣大網(wǎng)友的要求,結(jié)合相關(guān)知識對部分術(shù)語進行解釋。

      1.設(shè)計充氨量:設(shè)計單位根據(jù)冷庫設(shè)計的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和冷庫各單元的制冷能力,通過計算得出冷庫制冷系統(tǒng)所需的液氨量。由于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對不同制冷設(shè)備充氨量(體積百分比)的規(guī)定是一定比例范圍,所以不同的設(shè)計單位對同一冷庫的設(shè)計充氨量可能不同。

      2.首次充氨量:冷庫在新建投產(chǎn)時,在制冷系統(tǒng)中第一次注入的液氨量。相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:首次充氨量不得高于設(shè)計充氨量。

      3.實際充氨量:在首次充氨量的基礎(chǔ)上,冷庫根據(jù)制冷效果和實際運行情況,在達到設(shè)計制冷狀況時,在制冷系統(tǒng)中總共注入的液氨量(含首次充氨量)。實際充氨量可能與設(shè)計充氨量不一致。

      4.液氨補充量:由于設(shè)備密封和設(shè)備老化等原因,制冷系統(tǒng)在長期運行過程中會有液氨的損耗導(dǎo)致制冷效果下降,或者冷庫的制冷系統(tǒng)在維修、改造過程中會造成液氨損耗,需要在制冷系統(tǒng)中實時補充注入液氨的量。

      在正常情況下,衡量制冷系統(tǒng)的液氨使用量取決于該系統(tǒng)液氨的實際充氨量和補充量。上海翁牌冷藏實業(yè)有限公司事發(fā)車間屬主體冷凍系統(tǒng)竣工后違規(guī)建設(shè),估算的一次充裝液氨量相當(dāng)于實際充氨量。

      5.氨制冷系統(tǒng)的除霜: 氨制冷系統(tǒng)在運行一段時間后,蒸發(fā)器上會結(jié)霜。為了改善蒸發(fā)器的傳熱,恢復(fù)制冷效果,有必要將附著在蒸發(fā)器上的霜層去除。常用的除霜方式有:熱氨融霜、水融霜、電熱融霜、人工掃霜等。

      6.熱氨融霜:將制冷壓縮機排出的高溫氨氣,經(jīng)油分離器分油后引人蒸發(fā)器內(nèi),融化蒸發(fā)器外的霜層。熱氨融霜的另一個作用就是去除蒸發(fā)器排管中的油污。熱氨融霜是氨制冷系統(tǒng)中非常重要的操作環(huán)節(jié),應(yīng)按照嚴(yán)格的程序進行操作。

      7.液錘:在帶有壓力的管路中,由于某種原因使液體的流速突然發(fā)生變化,從而引起壓力急劇升高和降低的交替變化,這種現(xiàn)象稱為液擊或液錘。液錘效應(yīng)具有極大的破壞性,使得管路中壓力急劇增大,其危害很大,甚至?xí)鸸苈返钠屏选?/p>

      8.管帽:亦稱封頭、堵頭、蓋頭、管子蓋、悶頭。英文(Pipe cap)焊接在管端或裝在管端外螺紋上以蓋堵管子的管件。用來封閉管路,作用與管堵相同。盲板的形式相接近,只不過盲板是可以拆卸的封堵,而焊接管帽則是不可以拆卸的。管帽[1]包括凸形管帽、錐殼、變徑段、平蓋及緊縮口的設(shè)計。

      9.焊接缺陷:焊接接頭的不完整性稱為焊接缺欠,主要有焊接裂紋、未焊透、夾渣、氣孔和焊縫外觀缺欠等。這些缺欠減少焊縫截面積,降低承載能力,產(chǎn)生應(yīng)力集中,引起裂紋;降低疲勞強度,易引起焊件破裂導(dǎo)致脆斷。其中危害最大的是焊接裂紋和氣孔。

      10.E4303焊條:它的牌號J422焊條是普通叫法,對應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)牌號是E4303,屬于酸性焊條,適合于交、直流電焊機。一般用于普通鋼材的焊接,是焊條中的大路貨。型號中E表示電焊條;43表示焊縫金屬的抗拉強度不低于430MPa;03表示是鈦鈣型藥皮,適合于交流及直流電源。該類型焊條用于焊接較重要的低碳鋼結(jié)構(gòu)和強度等級低的低合金鋼,一般用于焊接鋼結(jié)構(gòu)和普通碳鋼管道的焊接。

      11.脆性開裂的特征:在《事故報告》中提及“經(jīng)斷口掃描電鏡分析,斷口呈河流狀解理斷裂,符合脆性開裂的特征”。這屬于低溫冷脆型的解理斷口特征,與筆者在事故后第二天的預(yù)判完全一致。一般情況下是在載荷較大時發(fā)生(與《事故報告》中的液錘現(xiàn)象相吻合),其斷口宏觀特征是變形量小,易產(chǎn)生碎片,主斷口平齊,一般材料不具備塑性變形能力而發(fā)生脆斷,斷口一般不可能看到纖維區(qū)和剪切唇,通常情況會留下放射紋或人字紋。

      上述術(shù)語解釋,僅供理解《事故報告》時參考。若存在錯誤或不當(dāng)之處敬請指出,歡迎共同探討與交流。

      中元安科 2013-09-20

      第三篇:氨泄漏事故應(yīng)急預(yù)案

      寫:

      核:

      準(zhǔn):

      ××××(企業(yè)名稱)

      ××××年××月××日 目錄 1總則

      1.1編制目的 1.2適用范圍 2基本情況 2.1企業(yè)概況 2.2危險目標(biāo) 3組織機構(gòu) 3.1人員組成 3.2主要職責(zé) 3.2.1企業(yè)負責(zé)人 3.2.2值班負責(zé)人 3.2.3當(dāng)班負責(zé)人 3.2.4當(dāng)班員工 4事故報警 5應(yīng)急處置 5.1自行處置 5.2救助處置 6保障措施 6.1通訊保障 6.2器材保障 6.3知識保障 附件:

      1、本單位員工聯(lián)系電話

      2、報警電話

      3、人員救治辦法

      4、事故處理方案

      5、配備醫(yī)療、事故處理用品和器材

      6、氨基本知識

      冷庫企業(yè)液氨泄漏安全事故應(yīng)急預(yù)案 1總則

      1.1編制目的

      為提高應(yīng)對和處置突發(fā)性安全事故能力,及時、有序、科學(xué)、有效地組織應(yīng)急救援,最大限度地減少人員傷亡和財產(chǎn)損失,保證企業(yè)安全,維護社會穩(wěn)定。本著“自救為主、統(tǒng)一指揮、分工負責(zé)”的原則,根據(jù)單位實際,制訂本安全事故應(yīng)急預(yù)案。1.2適用范圍 本預(yù)案適用于本單位內(nèi)生產(chǎn)過程中突發(fā)液氨泄漏安全事故的處理。2基本情況 2.1企業(yè)概況

      說明:介紹企業(yè)始建時間、發(fā)展過程和至今情況;地理位置、占地面積、周邊環(huán)境和氣候情況;人員數(shù)量、男女員工人數(shù)、生產(chǎn)班次及人員配備;工藝流程、設(shè)備數(shù)量、介質(zhì)主要特點和危險性等。2.2危險目標(biāo)

      根據(jù)冷庫制冷系統(tǒng)及液氨儲罐的安全現(xiàn)狀評價報告和設(shè)備檢驗報告等,確定以下危險目標(biāo)(具體位置見附件×)。

      一號目標(biāo):×××,存在×××事故危險。二號目標(biāo):×××,存在×××事故危險。三號目標(biāo):×××,存在×××事故危險。??

      3組織機構(gòu) 3.1人員組成

      事故應(yīng)急處理由企業(yè)負責(zé)人、值班負責(zé)人、當(dāng)班負責(zé)人和當(dāng)班員工組成。3.2主要職責(zé) 3.2.1企業(yè)負責(zé)人

      (1)指揮事故應(yīng)急處理,確定在場員工每人職責(zé),擔(dān)負營救、搶修、維持秩序、后勤服務(wù)等工作。

      (2)組織營救受害人員,轉(zhuǎn)移、撤離、疏散可能受到事故危害的人員和重要財產(chǎn)。(3)劃定事故現(xiàn)場的警戒范圍,防止事故危害擴大。

      (4)必要時,向110報警或者向有關(guān)部門請求應(yīng)急救援,并協(xié)助有關(guān)部門應(yīng)急救援工作。(5)決定其它重大應(yīng)急救援事項。3.2.2值班負責(zé)人

      (1)協(xié)助企業(yè)負責(zé)人工作。

      (2)企業(yè)負責(zé)人不在時,代行企業(yè)負責(zé)人職責(zé)。3.2.3當(dāng)班負責(zé)人

      (1)事故發(fā)生后,查明原因,營救受害人員、控制事故等處理可處理的事項。(2)迅速向值班負責(zé)人或企業(yè)負責(zé)人報告。(3)接受企業(yè)負責(zé)人指令。3.2.4當(dāng)班員工

      (1)事故發(fā)生后,營救受害人員、控制事故等處理可處理的事項。(2)迅速向當(dāng)班負責(zé)人或值班負責(zé)人或企業(yè)負責(zé)人報告。(3)服從分配、積極負責(zé)、不得逃避。4事故報警

      企業(yè)內(nèi)任何人一旦掌握安全事故征兆或發(fā)生安全事故的情況,應(yīng)迅速向上一級或最高負責(zé)人報告;必要時,企業(yè)負責(zé)人向110報警,并應(yīng)通過電話等形式向當(dāng)?shù)卣?、安監(jiān)、公安、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保等有關(guān)部門報告。

      安全事故發(fā)生后,必須在第一時間上報事件的基本情況。報告內(nèi)容:發(fā)生事故的企業(yè)名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系電話;發(fā)生事故的地點和時間(年、月、日、時、分);發(fā)生事故的簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)以及涉及范圍;發(fā)生事故的設(shè)備名稱、類別、性質(zhì)、原因的初步判斷;事故搶救處理的情況和采取的措施;需要有關(guān)部門和單位協(xié)助搶救和處理的有關(guān)事宜。5應(yīng)急處置 5.1自行處置

      5.1.1根據(jù)發(fā)生事故的具體情況,當(dāng)班員工、當(dāng)班負責(zé)人、企業(yè)負責(zé)人按照制定的不同事故處理方案組織開展自救,防止事故蔓延,消除事故,并及時報告和報警。

      5.1.2因搶救人員、控制事故、消除事故、恢復(fù)生產(chǎn)而需要移動現(xiàn)場物件的,應(yīng)當(dāng)作好標(biāo)志,采取拍照、攝像、繪圖等方法詳細記錄事故現(xiàn)場原貌,妥善保存現(xiàn)場重要痕跡、物證。5.2救助處置

      難以控制和消除事故,由外部單位、政府部門趕到并組織開展處理時,企業(yè)負責(zé)人及員工應(yīng)積極配合;報告事故發(fā)生情況、自行處置情況、目前情況等。6保障措施 6.1通訊保障

      當(dāng)班員工、當(dāng)班負責(zé)人、值班負責(zé)人、企業(yè)負責(zé)人和單位應(yīng)配備必要的通訊設(shè)備,并確保通訊設(shè)備完好和聯(lián)絡(luò)通暢。當(dāng)聯(lián)系電話號碼發(fā)生變更時,應(yīng)互相通報。公示報警電話和應(yīng)報告部門名稱。6.2器材保障

      配備必要人員救治、防毒、堵漏、滅火等事故用品和器材。6.3知識保障

      接受和自行經(jīng)常性地進行安全培訓(xùn)教育,提高安全意識。定期進行事故應(yīng)急演練,提高人員救治和事故處置能力。附件:

      1、本單位員工聯(lián)系電話

      2、報警電話

      3、人員救治辦法

      4、事故處理方案

      5、配備醫(yī)療、事故處理用品和器材

      6、氨基本知識

      附件1:

      本單位員工聯(lián)系電話

      序號 姓名 職務(wù) 手機 住宅電話 1

      附件2: 報警電話

      名稱 電話 備注 公安 110

      醫(yī)療衛(wèi)生 120 ×××應(yīng)急處

      ×××安監(jiān)部門

      ×××質(zhì)監(jiān)部門

      ×××環(huán)保部門

      附件3:

      人員救治辦法

      一、現(xiàn)場營救

      1、救護者應(yīng)做好個人防護,進入事故區(qū)營救人員時,首先要做好個人呼吸系統(tǒng)和皮膚的防護,佩戴好氧氣呼吸器或防毒面具、防護衣、橡皮手套。

      2、將被氨熏倒者迅速移至溫暖通風(fēng)處,注意傷員身體安全,不能強拖硬拉,防止給中毒人員造成外傷。

      二、中毒急救

      將中毒者頸、胸部鈕扣和腰帶松開,保持中毒者呼吸暢通,注意中毒者神態(tài),呼吸狀況,循環(huán)系統(tǒng)的功能及心跳變化,同時用2%硼酸水給中毒者漱口,少喝一些檸檬酸汁或3%的乳酸溶液,對中毒嚴(yán)重不能自理的傷員,應(yīng)讓其吸入1-2%檸檬酸溶液的蒸汽,對中毒休克者應(yīng)迅速解開衣服進行人工呼吸,并給中毒者飲用較濃的食醋。嚴(yán)禁飲水。經(jīng)過以上處治的中毒人員應(yīng)迅速送往醫(yī)院診治。

      三、沾氨處理

      1、眼:切勿揉搓,可翻開眼皮用流動水或2%硼酸水沖洗眼并迅速開閉眼睛,使水充滿全眼。

      2、對于鼻腔、咽喉部位,向鼻內(nèi)滴入2%硼酸水,并用硼酸水漱口,可以喝大量的0.5%檸檬酸水或食醋,以免助長氨在體內(nèi)擴散。

      3、對于皮膚,應(yīng)脫掉沾有氨的衣、褲,用水和2%硼酸水沖洗受影響的部位,被燒傷的皮膚應(yīng)暴露在空氣中并涂上藥物。

      經(jīng)過以上處治的人員應(yīng)迅速送往醫(yī)院診治。

      四、人工呼吸方法

      最好采用口對口呼吸式,其方法是搶救者用手捏住中毒者的鼻孔,以每分鐘12-16次的速度向中毒者口中吹氣,同時可以用針灸扎穴進行配合,其穴位有人中、涌泉、太沖。人工復(fù)蘇胸外擠壓法:將患者放平仰臥在硬地或木板上,搶救者在中毒者一側(cè)或騎跨在中毒者身上,面向中毒者頭部,用雙手的沖擊式擠壓中毒胸腔下部部位,每分鐘60-70次,擠壓時應(yīng)注意不可用力過大防止中毒者肋骨骨折。附件4:

      事故處理方案

      一、氨壓縮機發(fā)生漏氨事故

      1、氨壓縮機發(fā)生漏氨事故后,先切斷壓縮機電源,馬上關(guān)閉排氣閥,吸氣閥(雙級氨壓縮機應(yīng)同時關(guān)閉二級排氣閥及二級吸氣閥)如正在加油,應(yīng)及時關(guān)閉加油閥。

      2、應(yīng)將機房運行的機器全部停止,操作人員發(fā)現(xiàn)壓縮機漏氨時立即停機并根據(jù)自己所處位置,在關(guān)閉事故機時順便將就近運行的機器斷電。

      3、如漏氨事故較大,無法靠近事故機,應(yīng)到室外停機,停機后立即關(guān)閉所有油氨分離器進氣閥及與事故機吸氣相連的低壓桶出氣閥。

      4、迅速開啟氨壓縮機機房所有的事故排風(fēng)扇。

      5、在處理事故時,用水管噴澆漏氨部位,使氨與水溶解,注意壓縮機電機的防水保護。

      二、壓力容器漏氨事故

      處理此類事故,原則是首先采取控制,使事故不再擴大,然后采取措施將事故容器與系統(tǒng)斷開,關(guān)閉設(shè)備所有閥門,漏氨嚴(yán)重不能貼近設(shè)備時要采取關(guān)閉與該設(shè)備相聯(lián)接串通的其它設(shè)備閥門,用水淋澆漏氨部位,容器里氨液及時排空處理。屬于此類設(shè)備有:油氨分離器、冷凝器、高壓貯液桶、中冷、排液桶、集油器、放空氣器、低壓貯液桶等。

      (一)油氨分離器漏氨

      油氨分離器漏氨后,如壓縮機正在運行工作中,應(yīng)立即切斷壓縮機電源,迅速關(guān)閉該油分離器的出氣閥、進氣閥、供液閥、放油閥及關(guān)閉冷凝器進氣閥,壓縮機至油氨分離器的排氣閥。

      (二)冷凝器漏氨(立式、臥式、蒸發(fā)式冷凝器)

      冷凝器漏氨后,如壓縮機處于運行狀態(tài),應(yīng)立即切斷壓縮機電源,迅速關(guān)閉所有高壓桶均壓閥和其它所有冷凝器均壓、放空氣器閥,然后關(guān)閉冷凝器的進氣閥、出液閥。工藝允許時可以對事故冷凝器進行減壓。

      (三)高壓貯液桶漏氨

      高壓貯液桶漏氨后,立即關(guān)閉高壓貯液桶的進液閥、均液閥、出液閥、放油閥及其它關(guān)聯(lián)閥門。如氨壓縮機處于運行狀態(tài),迅速切斷壓縮機電源,在條件及環(huán)境允許時,立即開啟與低壓容器相聯(lián)的閥門進行減壓、排液、盡量減少氨液外泄損失,當(dāng)高壓貯液桶壓力與低壓壓力一致時,應(yīng)及時關(guān)閉減壓排液閥門。

      (四)中間冷卻器漏氨

      中間冷卻器漏氨后,當(dāng)壓縮機處于運行狀態(tài),應(yīng)立即切斷該機電源,關(guān)閉壓縮機的一級排氣閥、二級吸氣閥及與其它設(shè)備相通的閥門,同時開啟放油閥進行排液放油減壓。

      (五)低壓貯液桶漏氨 低壓貯液桶漏氨后,當(dāng)系統(tǒng)壓縮機處于運行中,應(yīng)立即切斷壓縮機電源,關(guān)閉壓縮機吸氣閥,同時關(guān)閉低壓貯液桶的進氣、出氣、均液、放油及其它關(guān)聯(lián)閥門,開啟氨泵進液、出液閥及氨泵,將低壓貯液桶內(nèi)氨液送至庫房蒸發(fā)器內(nèi),待低壓貯液桶內(nèi)無液后關(guān)閉氨泵進液閥。

      (六)排液桶漏氨

      排液桶漏氨(在沖霜、加壓、排液、放油工作中)時,應(yīng)立即關(guān)閉排液桶的所有與其它設(shè)備相連閥門,根據(jù)排液桶的液位多少進行處理。如液量較少,開啟減壓閥進行減壓;如液量較多時,應(yīng)盡快將桶內(nèi)液體排空,減少氨的外泄量。

      (七)集油器漏氨

      集油器漏氨時,或在放油過程中,都應(yīng)立即關(guān)閉集油器的進油和減壓閥。

      (八)放空氣器漏氨

      放空氣器漏氨,應(yīng)立即關(guān)閉混合氣體進氣閥、供液閥、回流閥、蒸發(fā)回氣閥。

      (九)設(shè)備玻璃管破裂、油位指示器漏氨

      設(shè)備玻璃管破裂、油位指示器漏氨液時,當(dāng)上、下側(cè)彈子失靈,應(yīng)立即關(guān)閉批示器上、下側(cè)的彈子角閥,盡早控制住氨液大量外泄。

      (十)氨瓶漏氨

      氨瓶屬于移動式壓力容器,氨瓶必須每二年進行一次定期檢驗,使用12年應(yīng)報廢。如發(fā)現(xiàn)瓶壁有裂紋、嚴(yán)重腐蝕、凹陷、鼓包、變形等缺陷以及未經(jīng)定期檢驗,應(yīng)禁止使用。在加氨的過程中漏氨,應(yīng)立即關(guān)閉氨瓶出液閥,加氨站的加氨閥,用水淋澆漏氨部位,迅速將氨瓶推離加氨現(xiàn)場。

      三、蒸發(fā)器漏氨

      庫內(nèi)蒸發(fā)器漏氨包括冷風(fēng)機、墻排管、頂排管等,處理原則:應(yīng)立即關(guān)閉蒸發(fā)器供液閥、回氣閥、熱氨閥、排液閥、并及時將蒸發(fā)器內(nèi)氨液排空。

      如在沖霜過程中,應(yīng)立即關(guān)閉沖霜熱氨閥、關(guān)閉排液閥、開啟回氣閥進行減壓。如在庫房降溫過程中,應(yīng)立即關(guān)閉蒸發(fā)器供液閥、氨泵系統(tǒng)停止運行。

      確定漏氨部位,可做臨時性處理,能打管卡的采取管卡緊固,減少氨的外泄量。并開啟排風(fēng)扇強制通風(fēng),盡量減少庫房的氨濃度。

      清除蒸發(fā)器內(nèi)氨,在條件、環(huán)境允許情況下,可采取適當(dāng)?shù)膲毫?,用熱氨沖霜的方法,將蒸發(fā)器內(nèi)氨液排回排液桶,減少氨液損失和庫房空氣污染。

      四、閥門漏氨

      發(fā)現(xiàn)氨閥門漏氨后,應(yīng)迅速關(guān)閉事故閥門兩邊最近的控制閥,并用堵閥門泄漏專用器具進行堵漏。如容器上的閥門漏氨,應(yīng)關(guān)閉泄漏閥前最近的閥門,關(guān)閉容器的進液、進氣等閥門。在條件、環(huán)境允許時,應(yīng)迅速開啟有關(guān)閥門,向低壓系統(tǒng)進行減壓排液。在處理泄漏事故時,應(yīng)開啟排風(fēng)扇進行通風(fēng)換氣。

      五、管道漏氨

      如發(fā)現(xiàn)管道漏氨后,應(yīng)迅速關(guān)閉事故管道兩邊最近的控制閥門,切斷氨液的來源。并采取臨時打管卡的辦法,封堵漏口和裂紋,然后對事故部位抽空。

      六、加氨裝置漏氨(加氨站)

      在加氨過程中,加氨裝置漏氨,應(yīng)迅速關(guān)閉加氨裝置最近的閥門和氨瓶的出液閥。

      七、處理漏氨事故時氨的排放 如容器設(shè)備漏氨,在容器內(nèi)氨液較多的情況下,必須將容器內(nèi)的氨液排放到其它容器內(nèi)或排放掉。氨液的排放分為系統(tǒng)內(nèi)排放和向系統(tǒng)外排放。向系統(tǒng)內(nèi)的排放:一般應(yīng)采取設(shè)備的放油管及排液管排放,將漏氨容器的氨液排至其它壓力較低的容器內(nèi)。

      向系統(tǒng)外的排放,在特殊情況下,為了減少事故設(shè)備的氨液外泄,避免傷亡事故發(fā)生,將氨液通過串聯(lián)設(shè)備放油管與耐壓膠皮管放入水池中,以保證安全。在向外界排放氨液或氨氣時,要注意閥門不要開的過大、過猛、防止膠管連接處脫落,造成意外事故發(fā)生。

      附件5:

      配備醫(yī)療、事故處理用品和器材

      一、配備醫(yī)療用品

      2%硼酸水、1-2%檸檬酸溶液、0.5%檸檬酸水或食醋等

      二、配備事故處理器材

      防毒面具(自給正壓式呼吸器、過濾式)、橡皮手套、防護靴、防靜電服裝; 竹簽、木塞、鉛塞、鐵絲、專用管卡、專用堵閥漏器具、橡膠墊、密封用具等; 手錘、鉗子、扳手等。

      滅火器、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土等滅火器材。附件6: 氨基本知識

      一、氨的特性

      氨又稱氨氣(液氨),分子式為NH3,無色透明有刺激性臭味的氣體,具有毒性。在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下,其密度為0.771kg/m3,常壓下的沸點為—33.41℃,臨界溫度為132.5℃,臨界壓力為11.48MPa。在常溫常壓下1體積水能溶解900體積氨,溶有氨的水溶液稱為氨水,呈弱酸性。氨氣與空氣或氧氣混合能形成爆鳴性氣體,遇明火、高熱能引起燃燒爆炸,爆炸下限為15.7%,爆炸上限為27.4%,引燃溫度為651℃。

      二、氨的危害

      氨揮發(fā)性大,刺激性強烈。低濃度氨對粘膜有刺激作用,高濃度氨可造成溶解性組織壞死。輕度中毒者出現(xiàn)流淚、咽痛、聲音嘶啞、咳嗽、咯痰等;眼結(jié)膜、鼻粘膜、咽部充血、水腫;胸部X線征象符合支氣管炎或支氣管周圍炎。中度中毒上述癥狀加劇,出現(xiàn)呼吸因難、紫紺;胸部X線征象符合肺炎或間質(zhì)性肺炎。嚴(yán)重者可發(fā)生中毒性肺水腫,或有呼吸窘迫綜合癥,患者劇烈咳嗽、咯大量粉紅色泡沫痰、呼吸究迫、譫妄、昏迷、休克等。皮膚接觸液氨會引起化學(xué)性灼傷,使皮膚生瘡糜爛。液氨濺入眼內(nèi)可引起凍傷、凍僵,并變?yōu)樯n白色。

      第四篇:防止氨閥泄漏事故措施

      防止氨閥泄漏事故措施

      1.1.1 總則 編制目的:

      近期氨系統(tǒng)閥門多次出現(xiàn)泄漏,導(dǎo)致脫硝氨區(qū)退出運行,影響公司環(huán)保指標(biāo),且液氨是一種有刺激氣味的有毒氣體,短時間接觸即會對人體造成嚴(yán)重傷害,為防止氨閥泄漏及人身傷害事故的發(fā)生,保證脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定運行,特制定本措施。

      1.2 編制依據(jù):

      1.2.1 《液體無水氨》GB 536-88;

      1.2.2 《火電廠煙氣脫硝(SCR)裝置檢修規(guī)程》DL/T 322-2010; 1.2.3 《危險化學(xué)品儲罐區(qū)作業(yè)安全通則》AQ 3018-2008; 1.2.4 氨用閥廠家資料。2.適用范圍

      適用于氨系統(tǒng)閥門的日常巡檢、維護、檢修、操作及備件存儲。

      3.3.1 技術(shù)措施 日常巡檢

      3.1.1 使用便攜式氨氣檢漏儀,每日對氨區(qū)各閥門、法蘭進行精密檢測,及時發(fā)現(xiàn)并處理檢測過程中發(fā)現(xiàn)的漏點。

      3.1.2 每周組織部門各專業(yè)對氨區(qū)進行全面檢查,按期整改發(fā)現(xiàn)的問題。

      3.1.3 巡檢過程中,如聞到刺鼻氣味,設(shè)備、管道發(fā)出“嘶嘶”聲響,產(chǎn)生白霧,報警裝置發(fā)生警報,設(shè)備、設(shè)施出力異常等現(xiàn)象,在保證人身安全的前提下。應(yīng)立即排查原因,并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

      3.2 日常維護

      3.2.1 定期檢查并保持閥門零部件的完整性,及時配齊閥門缺失的零部件。3.2.2 禁止依靠閥門支持或臨時支撐管道和其他重物。

      3.2.3 定期保養(yǎng)閥桿,特別是螺紋部分,及時更換閥桿上部潤滑脂,以防開關(guān)閥門時咬死,延長閥桿的使用壽命。3.2.4 對于露天安裝的閥門,需對閥桿加以保護,做好防雨、雪、塵土的措施。

      3.2.5 常開閥應(yīng)保證閥桿裸露在外的部分需涂抹油脂,并定期更換油脂,避免閥門開啟時油脂中的硬雜物損傷填料和閥桿。

      3.2.6 由于閥門在出廠時,為保證填料的彈性,一般以靜態(tài)下試驗無滲漏為準(zhǔn)。閥門安裝后,由于溫度介質(zhì)等因素,可能發(fā)生泄漏,泄漏時,及時緊固盤根壓蓋螺栓,直至泄漏消除,同時避免緊力過大造成填料失去彈性,喪失密封性能。

      3.2.7 現(xiàn)場準(zhǔn)備各種規(guī)格氨用閥門盤根、門蓋密封件,庫房準(zhǔn)備充足的備用氨閥,其中每種規(guī)格氨用截止閥不低于3臺,每種規(guī)格的氨用逆止閥、氣動閥,庫存不低于1臺,否則提報物資計劃補充。

      3.3 日常檢修

      3.3.1 閥門進出口法蘭泄漏時,可使用防爆扳手緊固處理。

      3.3.2 閥門盤根處泄漏時,使用防爆扳手緊固盤根壓蓋,緊固過程中逆時針緩緩盤動手輪2周,漏量不大的閥門,泄漏消除即可,或閥門全開,松開盤根壓蓋,添加盤根處理。

      3.3.3 閥門法蘭、門蓋、盤根泄漏緊固無效時,應(yīng)立即辦理工作票,置換合格后更換泄漏的閥門。3.3.4 氨區(qū)閥門、法蘭泄漏檢修后,設(shè)備管理部化學(xué)專業(yè)應(yīng)做好記錄,對于盤根壓緊量超過1.5圈或閥門法蘭泄漏超過3次的閥門,必須更換閥門或盤根。

      3.3.5 換下的閥門,需對其進行解體檢查,分析泄漏原因,并做好記錄,避免類似現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生。3.4 運行操作

      3.4.1 氨閥內(nèi)部采用四氟乙烯軟密封形式,且氨用閥均為DN100及以下規(guī)格,根據(jù)廠家建議的操作力矩說明,操作時應(yīng)使用力矩扳手或手動操作,禁止使用F扳手開關(guān)閥門,避免用力過大造成的閥座磨損過快或壓蓋泄漏現(xiàn)象的發(fā)生。

      3.4.2 氨區(qū)每次卸氨或有重大操作時,運行人員應(yīng)提前告知化學(xué)點檢,并通知維護人員到場監(jiān)護,及時處理閥門操作過程中出現(xiàn)的問題和隱患。

      3.4.3 不經(jīng)常開啟的閥門,定期轉(zhuǎn)動手輪,確保其靈活可靠。

      3.4.4 卸氨時,閥門開啟到位,利用閥門內(nèi)密封及盤根的雙重作用,避免氨氣泄漏。3.4.5 對于長期開啟的閥門,閥門開啟到位后應(yīng)回關(guān)1.5圈。3.5 備件儲存

      3.5.1 閥門保管,應(yīng)井井有條,小閥門放在貨架上,大閥門可以放在庫房地面上整齊排列,不得亂堆亂放,不得讓法蘭連接面接觸地面。

      3.5.2 避免閥門不被碰壞。避免由于保管和搬運不當(dāng),造成的手輪打碎,閥桿碰歪,手輪與閥桿的固定螺母松脫丟失等不必要的損失。

      3.5.3 在如發(fā)現(xiàn)運輸過程中閥門進雨水或污物,要擦拭干凈,再予存放。3.5.4 閥門進出口應(yīng)用防塵蓋封住,以防異物進入。

      3.5.5 對能在大氣中生銹的閥門零部件要涂抹防銹油,加以保護。

      3.5.6 室外放置的閥門,必須蓋上油氈之類防雨、防塵物品。存放閥門的倉庫要保持清潔干燥。3.5.7 新閥門入庫前,設(shè)備管理部化學(xué)專業(yè)負責(zé)對閥門質(zhì)量進行全面檢查,并進行打壓試驗。

      第五篇:事故調(diào)查及處理報告

      關(guān)于9 · 13芳構(gòu)化加熱爐閃爆事故的處理決定

      2016年9月13日6:45,化工一廠芳構(gòu)化加熱爐熄火,重新點爐時發(fā)生閃爆,造成加熱爐對流室的彎頭管箱蓋板撕開、一名司爐工受輕傷,直接經(jīng)濟損失約4.8萬元,是一起人為操作管理事故,事故經(jīng)過及處理決定如下。

      一、事故經(jīng)過

      2016年9月13日6:15班長陳允慶在中控室發(fā)現(xiàn)甲醇斷量,王小江和陳允慶先后到泵房查找原因。由于甲醇泵突然斷量,造成加熱爐的進料量波動增大,爐出口溫度隨之降低,由于爐出口溫度與燃氣閥連鎖,導(dǎo)致燃氣閥開度至100%。

      6:38馮斯學(xué)發(fā)現(xiàn)燃氣閥不斷開大爐膛溫度仍下降,判斷可能爐火已熄滅,便對講機呼叫王小江去查看爐子的運行情況,王小江到加熱爐發(fā)現(xiàn)主火嘴和長明燈都已熄滅,便關(guān)閉主火嘴燃氣閥(未關(guān)長明燈燃氣手閥),同時對講機通知馮斯學(xué)加熱爐已經(jīng)熄火。

      6:42王小江回中控室取打火機與陳允慶前往爐區(qū)點火,王小江到加熱爐二層平臺配合點火,陳允慶點著火把準(zhǔn)備點火,在距點火孔20公分處火焰被吸入爐膛,發(fā)生閃爆,造成對流室兩側(cè)彎頭管箱的蓋板被撕開,王小江被從看火窗沖出的高溫?zé)釟鉄齻笫直邸?/p>

      二、原因分析

      1、直接原因。

      違章操作:加熱爐主火嘴及長明燈熄火后,只關(guān)閉主火嘴的燃氣手閥,未關(guān)閉長明燈的燃氣手閥,造成大量的可燃氣體進入爐內(nèi),而且重新點火時未吹掃爐膛就直接點火,釀成此次閃爆事故。

      2、間接原因。(1)安全意識差,經(jīng)驗主義嚴(yán)重,認為熄火時間不長,直接點火不會有事,也可以縮短工藝的調(diào)整時間。

      (2)班長指揮管理不到位,對爐子重新點火未進行把關(guān),在未確認點火準(zhǔn)備工作的情況下進行點火操作。

      (3)出現(xiàn)異常情況時判斷及操作滯后。閥位出現(xiàn)波動,未及時將自動改為手動,恢復(fù)“正?!遍y位狀態(tài)。而且主操缺乏經(jīng)驗,改手動操作涉后,閥位恢復(fù)偏慢,操作的預(yù)判性差。

      (4)班組缺乏指揮匯報協(xié)調(diào)溝通:首先,甲醇泵是否能盡快恢復(fù)正常,主操不清楚,不利于操作調(diào)節(jié);其次,主操沒將爐子熄火時間告知司爐工;第三,對于點火前準(zhǔn)備工作情況也互不了解。

      三、整改措施。

      針對事故的原因,提出以下整改措施,并舉一反三,落實相關(guān)安全措施,杜絕類似事故的發(fā)生,確保今后生產(chǎn)安全運行。

      1、修訂爐子操作口令;設(shè)置警示牌;修改燃氣控制參數(shù),設(shè)定開度上限為80%;安裝火焰報警器。

      2、完善DCS系統(tǒng)機甲醇泵啟停指示。

      3、對芳構(gòu)化加熱爐進行技術(shù)改造,將自然通風(fēng)改為強力通風(fēng)(熱風(fēng)),既可節(jié)能也可穩(wěn)定操作。

      4、安裝工廠局域網(wǎng),利于工廠、部門領(lǐng)導(dǎo)對現(xiàn)場生產(chǎn)狀況了解并實時監(jiān)督管理。

      5、推行電工現(xiàn)場值班。

      6、加強設(shè)備管理,做好設(shè)備維護保養(yǎng);開展設(shè)備“四懂三會”活動。

      7、完善生產(chǎn)指揮及匯報制度,爐子熄火后,重新點火必需由部門領(lǐng)導(dǎo)指令。

      8、制定天然氣使用巡查管理制度,梳理天然氣流程,加強天然氣操作,關(guān)鍵閥門設(shè)置警戒牌,杜絕天然氣管線跑漏竄。

      9、完善崗位上崗制度,嚴(yán)肅轉(zhuǎn)正上崗、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗的培訓(xùn)及考核;強化崗位練兵,應(yīng)急處置的培訓(xùn);加強部門班組安全活動,領(lǐng)導(dǎo)帶頭參加;規(guī)范班組指揮匯報溝通機制。

      10、根據(jù)崗位的實際需要,配足指揮領(lǐng)導(dǎo)干部和員工。

      11、開展生活日活動,發(fā)揮廠長信箱作用,多聽取員工心聲。

      12、全員學(xué)習(xí)一些急救方法,如心臟復(fù)蘇,燙傷,蛇咬等。

      13、全廠各部門認真總結(jié)事故,吸取教訓(xùn)、警鐘長鳴,杜絕類似事故的發(fā)生。以班組安全活動等形式進行學(xué)習(xí)教育,并做好記錄。

      四、事故處理。

      針對事故原因,根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定,事故處理如下。

      1、陳允慶:當(dāng)班班長,負有指揮操作處理不當(dāng)、違章操作的直接責(zé)任以及管理責(zé)任,予以扣罰當(dāng)月績效獎、罰600元,并記大過一次。

      2、王小江:當(dāng)班司爐員,負有違章操作的直接責(zé)任,予以扣罰當(dāng)月績效獎、罰500元,并記過一次。

      3、馮斯學(xué):當(dāng)班主操,負有操作處理不當(dāng)、匯報溝通不及時等間接責(zé)任,予以扣罰當(dāng)月績效獎。

      4、李奎:負有業(yè)務(wù)培訓(xùn)不到位責(zé)任,處罰300元。

      4、李強:部門負責(zé)人,負有部門全面的管理責(zé)任,處罰800元。

      5、吳飛:工廠第一負責(zé)人,負有全廠全面的管理責(zé)任,處罰1000元。

      6、高方志:總經(jīng)理,負有管理不到位責(zé)任,處罰3000元。

      化工一廠 2016年9月17日

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