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      乙烯裝置基礎(chǔ)知識(shí)問答試題

      時(shí)間:2019-05-14 06:28:28下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:乙烯裝置基礎(chǔ)知識(shí)問答試題

      1、影響脫氫反應(yīng)的因素有哪些?

      (1)催化劑活性(2)反應(yīng)器壓力(3)反應(yīng)器溫度

      (4)蒸汽/碳?xì)浠衔锉龋?)進(jìn)料純度(6)進(jìn)料率或空速

      2、為什么循環(huán)乙苯進(jìn)料中的苯乙烯含量不能超過2-3﹪ ?

      苯乙烯能發(fā)生聚合反應(yīng),引起TT-201、TT-202的堵塞,使催化劑結(jié)焦并降低催化劑的活性,使乙苯——苯乙烯反應(yīng)平衡向不利的方向移動(dòng),使轉(zhuǎn)化率和選擇性下降。

      3、PE-293的冷凝器采用什么作沖洗液?為什么?

      采用乙苯作為沖洗液。

      因?yàn)閺腡T-216來的排放氣中含有部分苯乙烯,冷凝器運(yùn)行一段時(shí)間后很可能被苯乙烯聚合物堵塞,所以需要用乙苯?jīng)_洗,防止苯乙烯聚合。

      4、什么是全回流?

      在精餾塔的操作中,把停止塔進(jìn)料,塔釜出料和塔頂出料,將塔頂凝液全部作為回流液的操作,稱為全回流。

      5、AS-201和 AS-202為什么采用填料塔?

      填料塔可以有比較小的塔壓差,即減小了塔底壓力,從而降低了塔底溫度,減小了苯乙烯的聚合速率。

      6、停車時(shí),蒸發(fā)蒸汽通入的時(shí)間為什么不能過長(zhǎng)?

      因?yàn)橥ㄕ羝臅r(shí)間過長(zhǎng)會(huì)損害催化劑的活性,所以FV-2051的開啟時(shí)間不能超過60分鐘。

      五、案例分析:在苯乙烯精餾過程中,塔釜及再沸器內(nèi)聚合或掛壁的原因?應(yīng)如何處理?

      原因:(1)苯乙烯在再沸器內(nèi)停留時(shí)間過長(zhǎng);

      (2)再沸器溫度過高,再沸器及塔釜液面波動(dòng)頻繁;

      (3)所加精餾阻聚劑量不足;

      (4)再沸器密封不好,有空氣漏入。

      處理 :(1)提高回流量,沖淡苯乙烯在塔釜內(nèi)的濃度;

      (2)把粘度高的釜液盡快置換出去;

      (3)必要時(shí)可以降低釜液或?qū)⒏旱箍罩匦录恿希?/p>

      (4)聚合嚴(yán)重時(shí),物料倒空,注乙苯全回流沖洗或停車處理。

      六、論述題

      2、裝置停車后,苯乙烯精餾應(yīng)做哪些工作?

      (1)確認(rèn)所有再沸器蒸汽入口調(diào)節(jié)閥及其前后截止閥是否處于關(guān)閉狀態(tài);

      (2)停止罐區(qū)、界外向AS-201塔的各種進(jìn)料;

      (3)檢查DNBP、TBC及其攜帶劑是否停止供應(yīng);

      (4)循環(huán)乙苯停止向反應(yīng)器進(jìn)料,泵出至MT-305;

      (5)應(yīng)盡可能把各塔殘液泵出;

      (6)若是計(jì)劃停車,工藝處理后各塔應(yīng)引氮?dú)獗3治⒄龎骸?/p>

      1、AS-203塔的儀表為什么采用苯乙烯沖洗而不用乙苯?

      用乙苯?jīng)_洗時(shí),如果發(fā)生泄漏會(huì)使產(chǎn)品不合格。

      2、AS-205底部閃蒸罐的一部分殘液為什么要送入AS-205塔?

      殘液中含有較高濃度的DNBP阻聚劑,送入AS-205塔的目的是防止在AS-205塔的提餾段生成過多的聚合物。

      3、乙二醇冷凍系統(tǒng)中斷對(duì)真空系統(tǒng)有何影響?

      乙二醇冷凍系統(tǒng)中斷會(huì)使各塔的尾氣量增加,使噴射泵的負(fù)荷增加,必要時(shí)應(yīng)再開一組噴射泵。

      4、孔板流量計(jì)讀數(shù)不準(zhǔn)與那些因素有關(guān)?

      (1)孔板質(zhì)量

      (2)安裝質(zhì)量

      (3)使用情況

      5、反應(yīng)器床層溫度低于238℃前,為什么不能引入稀釋蒸汽?

      在反應(yīng)器床層溫度低于238℃時(shí),稀釋蒸汽會(huì)發(fā)生冷凝,使催化劑中的碳酸鉀,氧化鉀水解,導(dǎo)致催化劑活性下降。

      6、開車時(shí),過熱爐點(diǎn)火前為什么進(jìn)行爐膛置換?

      爐膛內(nèi)可能存在可燃?xì)怏w,直接點(diǎn)燃容易發(fā)生爆炸,為了安全必須進(jìn)行爐膛置換。

      1、靜電是如何產(chǎn)生的?如何防止靜電產(chǎn)生?

      (一)靜電是摩擦產(chǎn)生的。

      (二)防止靜電產(chǎn)生方法:

      (1)限制流速,限制人體帶電,采用靜電屏蔽;

      (2)促使產(chǎn)生積累的電荷流散或消除可做接地,跨接增加導(dǎo)電性,使用靜電添加劑;

      (3)避免或防止周圍環(huán)境的危險(xiǎn)因素,限制使用或除去危險(xiǎn)物品,改善通風(fēng)及換氣條件,用惰性氣體置換或充氣。

      2、關(guān)小過熱爐的煙道擋板會(huì)造成什么影響?

      (1)減少煙氣中的含氧量;

      (2)減少輻射段的通風(fēng);(3)提高離開輻射段的煙氣溫度;

      (4)降低煙氣溫度;

      (5)增加輻射段熱通量密度;

      (6)減少對(duì)流段熱通量密度;(7)提高過熱爐熱效率。

      六、案例分析:

      接收聚苯循環(huán)液,苯乙烯當(dāng)班人員如何操作?(2012.11.22)

      近來,因?yàn)榫郾较騇T-322送料,造成當(dāng)天SC-220不合格,主要原因是二甲苯含量高。(二甲苯與

      苯乙烯沸點(diǎn)接近,不易分離)

      1、MM-222的作用?

      是將TT-222出來的不凝物中夾帶的液體除去。

      2、GF-211的作用?

      用以除去水中的無機(jī)固體和有機(jī)聚合物顆粒。

      3、PC-271停AS-206在工藝上如何調(diào)整?

      (1)AS-206至苯乙烯單元的尾氣截止閥關(guān);

      (2)繼續(xù)接受乙苯單元的尾氣。

      4、潤(rùn)滑油對(duì)于PC-271的作用?

      (1)潤(rùn)滑作用;

      (2)帶走轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的熱量。

      5、設(shè)不合格苯乙烯罐MT-305的目的?

      收集不合格苯乙烯和來自精餾塔泵出總管的物料。

      6、脫氫反應(yīng)的選擇性是怎樣定義的?

      選擇性的定義為反應(yīng)的乙苯中轉(zhuǎn)化為苯乙烯的百分?jǐn)?shù)。

      五、論述題(30分,每題15分)

      1、加入到反應(yīng)器系統(tǒng)的蒸汽有何作用?(1)提供反應(yīng)熱;

      (2)通過水煤氣反應(yīng)除去催化劑上的碳,有助于延長(zhǎng)催化劑的使用壽命;

      (3)用來降低苯乙烯的分壓,由于降低了苯乙烯的分壓,加入的蒸汽有利于正反應(yīng)的進(jìn)行,結(jié)果提高了乙苯

      的轉(zhuǎn)化率和苯乙烯生成的選擇性。

      2、日常操作中如何監(jiān)控反應(yīng)器流出物中緩蝕劑的注入?

      通過胺加料器將緩蝕劑注入到反應(yīng)器出口管線的情況必須加以檢查。注入位置正好位于粗苯乙烯冷凝器的上游處,此緩蝕劑有使液態(tài)烴乳化的趨勢(shì),乳化液會(huì)進(jìn)入工藝凝液汽提塔,并且不能在汽提塔中被汽提出來。

      緩蝕劑的加入量應(yīng)以防止腐蝕為準(zhǔn),但應(yīng)當(dāng)經(jīng)常加以檢查和調(diào)整,以防止生成乳化液。

      六、案例分析:

      2013年11月23日苯乙烯產(chǎn)品不合格原因:

      今晨6:50因FIC-2149儀表引壓管被苯乙烯聚合物堵塞,造成FIC-2149指示偏高(12T/h以上),當(dāng)時(shí)閥為自動(dòng)(AUTO)狀態(tài),閥位逐漸關(guān)小至2%(限位后最小開度)達(dá)50分鐘,TS-215液位滿,AS-203/205系統(tǒng)的操作平衡被破壞,苯乙烯產(chǎn)品不合格,采出切至MT-305。至11:00苯乙烯產(chǎn)品恢復(fù)正常采出。為了杜絕此類事件,今后苯乙烯總控人員要做到以下兩點(diǎn):

      1、加強(qiáng)對(duì)本單元總控畫面的巡檢,至少每半小時(shí)巡檢一次;

      2、對(duì)總控各調(diào)節(jié)閥的閥位要有記載,以應(yīng)對(duì)類似突發(fā)事件。

      1、安全閥的作用是什么?

      安全閥是一種自動(dòng)排氣裝置,當(dāng)設(shè)備壓力超過規(guī)定值時(shí),能夠自動(dòng)開啟排出氣體,使壓力下降,防止設(shè)備因超壓發(fā)生爆炸事故。

      2、什么是軸的臨界轉(zhuǎn)速?

      當(dāng)轉(zhuǎn)子在某一轉(zhuǎn)速下旋轉(zhuǎn),如果離心力引起的振動(dòng)頻率與轉(zhuǎn)子的固有頻率一致時(shí),則發(fā)生共振,這個(gè)轉(zhuǎn)速即稱為軸的臨界轉(zhuǎn)速。

      3、真空精餾操作的優(yōu)點(diǎn)是什么?

      (1)可以降低混合物的泡點(diǎn),從而降低分離溫度;

      (2)可以提高組分間的相對(duì)揮發(fā)度,提高分離能力;

      (3)可以防止有毒物質(zhì)泄漏,減少環(huán)境污染。

      4、MS-210的作用是什么?

      可以起到壓力釋放裝置的作用,即在反應(yīng)系統(tǒng)與火炬總管之間保持一個(gè)液封,反應(yīng)系統(tǒng)一般是負(fù)壓的。

      5、MS-202罐液位過高有什么危害?

      MS-202罐液位過高,會(huì)造成尾氣中帶液,并隨著尾氣進(jìn)入壓縮機(jī),PC-271內(nèi)液體的存在會(huì)造成設(shè)備的損壞。

      6、HS-201/HS-219中鍋爐給水的作用是什么?

      (1)回收加熱爐的熱量并降低了煙氣溫度;

      (2)為產(chǎn)生HP提供能量;

      (3)間接增大了加熱爐的熱效率。

      五、論述題(30分,每題15分)

      1、在日常工作中,接觸氮?dú)鈺r(shí)應(yīng)注意什么?

      氮?dú)鉃闊o色、無味、無臭的惰性氣體。如果空氣中的氮?dú)夂吭龈邥r(shí),會(huì)使人呼吸困難。如果吸入純氮,會(huì)因嚴(yán)重缺氧而窒息以致死亡。為避免空氣中氮?dú)夂吭龆啵坏脤⒌獨(dú)馀欧庞谑覂?nèi)。有大量氮?dú)獯嬖跁r(shí),應(yīng)戴氧氣呼吸器。檢修充氮設(shè)備、容器和管道時(shí),先用空氣置換到氧含量合格。在檢修過程中,應(yīng)對(duì)氮?dú)忾y門嚴(yán)加看管,以防誤開閥門而發(fā)生人身事故。

      六、案例分析:為什么MT-322罐的脫水操作

      MT-322罐中粗苯乙烯在生產(chǎn)過程中和儲(chǔ)存過程中很容易帶水,油品中的游離水會(huì)對(duì)AS-201塔的正常操

      作造成影響。所以MT-322罐正常操作時(shí)要經(jīng)常脫水。脫水時(shí),應(yīng)將含油污水脫至PS系統(tǒng)。脫水前檢查MS-40

      1罐液位,PP404泵是否設(shè)定在自動(dòng)位置。

      (1)緩慢微開脫水閥前3/4〃倒淋,檢查水含量多少。(2)如果水量大,緩慢打開脫水閥3-4圈。(3)當(dāng)水量很少時(shí)(有油出來)關(guān)閉脫水閥。(4)脫水過程中不可脫崗,防止跑油。

      (5)冬季要保證脫水閥和脫水管線伴熱保溫完好。

      四、問答題(30分,每題5分)

      1、AS-204塔底控制指標(biāo)是多少?

      碳?xì)浠衔镄∮?mg/L,PH值6.2-6.8。

      2、塔壓差高說明什么問題?

      說明塔底液位過高,或液相回流過大,或填料堵塞,或者塔內(nèi)有局部聚合現(xiàn)象。

      3、造成苯乙烯精餾塔塔壓突然升高的原因有哪些?

      (1)塔底加熱量過大;

      (2)有空氣內(nèi)漏;(3)真空泵失靈。

      4、AS-201 和AS-202為什么采用填料塔?

      填料塔可以有比較小的塔壓差,即減小了塔底阻力,從而降低了塔底溫度,減少了苯乙烯的聚合速率。

      5、停車時(shí),蒸發(fā)蒸汽通入的時(shí)間為什么不能過長(zhǎng)?

      因?yàn)橥ㄕ羝臅r(shí)間過長(zhǎng)會(huì)損害催化劑的活性,所以FIC-2051的開啟不能超過60分鐘。

      6、真空精餾操作的優(yōu)點(diǎn)是什么?

      (1)可以降低混合物的泡點(diǎn),從而降低分離溫度;(2)可以提高組分間的相對(duì)揮發(fā)度,提高分離能力;(3)可以防止有毒物質(zhì)泄漏,減少環(huán)境污染。

      五、論述題(30分,每題15分)

      1、PC-271油系統(tǒng)的過濾器何時(shí)切換?說明切換步驟?

      (1)當(dāng)PDI-2256指示過大時(shí),說明運(yùn)行的過濾器有些堵塞,應(yīng)及時(shí)切換過濾器。

      (2)切換步驟:

      a.開平衡線向備用過濾器、冷卻器充油;

      b.微開備用過濾器放空閥,觀察油是否充滿; c.確認(rèn)備用過濾器管程的冷卻水已投用正常;

      d.旋轉(zhuǎn)六通閥使備用過濾器、冷卻器投用,應(yīng)隨時(shí)精心調(diào)節(jié)油溫; e.原運(yùn)行過濾器離線后,將油從倒淋排出并清洗濾網(wǎng),準(zhǔn)備備用。

      六、案例分析:PP-224泵雙泵故障處理方法(2012.9.28)

      1、在MM-287平臺(tái)上將AS-204塔工藝凝液切至MT-402;

      2、同時(shí)在苯乙烯平臺(tái)上關(guān)閉TT-222降液線,之后將工藝凝液全部切至MT-402,通知乙苯單元補(bǔ)入PV-3061B鍋爐給水,并提高AS-401塔負(fù)荷至23T/h,提高FIC-3121量至15 T/h以上,保證TI-3129在102℃以上。

      3、停PE-295,關(guān)閉尾氣入口閥及其MS閥,關(guān)TIC-2395旁路閥,關(guān)閉TT-222管殼程乙苯?jīng)_洗;關(guān)閉TT-222降液線。

      4、總控關(guān)閉FIC-2097,TIC-2395。

      5、聯(lián)系工段及設(shè)備人員修泵,并及時(shí)上報(bào)車間。

      第二篇:乙烯裝置事故案例.

      案例1 鍋爐給水調(diào)節(jié)閥故障導(dǎo)致全裝置停車 事故經(jīng)過:

      2001 年5 月12 日20 時(shí)11 分,某裝置室內(nèi)操作人員發(fā)現(xiàn)BA-106 爐汽包液位高報(bào)(LICA10601 PV=73.1%),當(dāng)時(shí)液面調(diào)節(jié)閥處于自動(dòng)調(diào)節(jié)狀態(tài)。20 時(shí)14 分,汽包液面高高 報(bào)(LICA10601 PV=80.2%),當(dāng)班人員立即現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)汽包液面,同時(shí)室內(nèi)發(fā)現(xiàn)鍋爐給水流量 達(dá)到32455.3KG/H,儀表狀態(tài)開路。20 時(shí)16 分,汽包液面105.9%,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)汽包玻璃板液 面100%,鍋爐給水進(jìn)料調(diào)節(jié)閥現(xiàn)場(chǎng)全開。在當(dāng)班人員現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉該閥下游閥的過程中,BA-106 出口高壓蒸汽溫度下降。20 時(shí)28 分,室內(nèi)人員發(fā)現(xiàn)丙烯壓縮機(jī)(GB-501)和裂解氣壓縮機(jī)(GB-201)的驅(qū)動(dòng)透平(GT-501 /GT-201)軸位移上升。20 時(shí)31 分,GT-201 軸位移聯(lián)鎖停

      車。20 時(shí)32 分,GT-501 軸位移聯(lián)鎖停車。GB-501 停車后,乙烯制冷壓縮機(jī)(GB-601)及 分離系統(tǒng)相繼停車。21 時(shí)40 分,新、老區(qū)裂解爐全部停止進(jìn)料。原因分析:

      BA-106 爐鍋爐給水調(diào)節(jié)閥FCV-106-26 閥門信號(hào)線發(fā)生故障,引起汽包液面滿,SS 蒸 汽帶水,導(dǎo)致總管SS 溫度降低,致使GT-501 /GT-201 軸位移高聯(lián)鎖停車。整改措施:

      1、加強(qiáng)聯(lián)鎖管理,投用新裂解爐全部聯(lián)鎖。

      2、加強(qiáng)職工培訓(xùn),提高職工應(yīng)急應(yīng)變處理能力。

      點(diǎn)評(píng):裂解爐、大型壓縮機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備的聯(lián)鎖保護(hù)是確保裝置安全生產(chǎn),避免發(fā)生設(shè) 備事故的重要屏障。特別是一些新上、改造的設(shè)備在聯(lián)鎖保護(hù)的設(shè)計(jì)上更為完善,也更趨 復(fù)雜,一定要在深入研究、仔細(xì)領(lǐng)會(huì)其聯(lián)鎖設(shè)計(jì)意圖的基礎(chǔ)上,認(rèn)真執(zhí)行聯(lián)鎖管理制度、程序,堅(jiān)持對(duì)聯(lián)鎖的嚴(yán)格管理??煽紤]設(shè)計(jì)上在SS 總管適當(dāng)位置設(shè)置溫度監(jiān)測(cè)點(diǎn)。

      案例2 汽包出口擋板變形引起對(duì)流段盤管燒壞 事故經(jīng)過:

      2003 年5 月13 日,某裝置6#裂解爐升溫至高備狀態(tài),7:00 內(nèi)操人員發(fā)現(xiàn)SS 溫度持

      續(xù)升高,加大減溫水量也無濟(jì)于事,SS 持續(xù)升高至裂解爐聯(lián)鎖。爐子聯(lián)鎖后,SS 溫度仍上 升,7:40 爐子出現(xiàn)爆破聲并有明火,隨即全部切斷爐子,滅火。隨后訂購爐管、更換損壞 的裂解爐爐管和SS 管線。7 月14 日在對(duì)裂解爐緩慢升溫過程中,發(fā)現(xiàn)SS 沒流量,緊急將 裂解爐6#降溫處理。原因分析:

      經(jīng)打開汽包徹底檢查后認(rèn)為,造成SS 管線損壞的原因是:爐子停車過程,操作不當(dāng),造成由于裂解爐汽包SS 出口擋板變形,導(dǎo)致出口受阻,造成SS 流量瞬間下降,在管子保護(hù) 介質(zhì)沒有的情況下,加上爐膛溫度過高,SS 管線溫度上升。而SS 測(cè)溫點(diǎn)因在裂解爐外部卻 不能正確指示其溫升,達(dá)聯(lián)鎖溫度后,SS 管線已承受較長(zhǎng)時(shí)間的高溫,超過材質(zhì)的限制而 爆管。SS 管線爆管后,大量減溫水外漏,噴射到原料管線上,導(dǎo)致高達(dá)670℃的原料管線突 然收縮而破裂。爐子聯(lián)鎖后,由于爐管破裂,壓力下降,以至于從裂解氣大閥泄漏的裂解氣倒串進(jìn)入對(duì)流段爐管中,與空氣混合后在高溫下發(fā)生爆炸而損壞,爆管后的裂解氣進(jìn)入對(duì)流 段導(dǎo)致對(duì)流段著火。整改措施:

      1、檢修期間,應(yīng)加大對(duì)各設(shè)備的檢查力度,特別是對(duì)平時(shí)不注意的死角部分更應(yīng)加 以重視;

      2、加強(qiáng)操作法培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程;

      3、提高操作人員處理事故的應(yīng)急能力、判斷能力,使損失減少到最低程度。

      點(diǎn)評(píng):裂解爐發(fā)生爐管干燒或汽包干鍋,導(dǎo)致設(shè)備嚴(yán)重受損。為避免此類事故的發(fā)生,一方面對(duì)爐子的各種操作要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,同時(shí)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡檢,以便及早發(fā)現(xiàn)和處理 儀表、設(shè)備及管線方面出現(xiàn)的故障,迅速采取應(yīng)對(duì)措施;另一方面要強(qiáng)化對(duì)儀表、設(shè)備的 日常維護(hù)管理。一旦出現(xiàn)這類事故,必須待降溫后,方可恢復(fù)供水

      案例3 換熱器腐蝕內(nèi)漏導(dǎo)致稀釋蒸汽帶油 事故經(jīng)過:

      2002 年8 月23 日15 時(shí),某裝置稀釋蒸汽發(fā)生器(EA-118)內(nèi)漏,DS 發(fā)生系統(tǒng)帶油, 嚴(yán)重影響裝置安全生產(chǎn)。8 月24 日10 時(shí)38 分,6#裂解爐(BA106)第四組輻射段爐管發(fā)生斷裂,造成此臺(tái)裂解爐緊急停車、搶修。于9 月7 日BA106 恢復(fù)正常生產(chǎn)。在設(shè)備清洗后檢 查發(fā)現(xiàn),換熱器管束表面有腐蝕痕跡,并且管束有減薄現(xiàn)象。月23 日20 時(shí)46 分,BA106 的廢熱鍋爐(TLE)D 組出口溫度升高,現(xiàn)場(chǎng)滅D 組相對(duì) 應(yīng)的側(cè)壁火咀,以使TLE 出口溫度有所降低。8 月24 日10 時(shí)31 分BA106 冒黑煙,輻射段 爐管發(fā)生斷裂。10 時(shí)38 分BA106 按PB 緊急停車,并將裂解氣切出系統(tǒng)。停爐后,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo) 研究決定,先對(duì)BA106 進(jìn)行清焦,并制定了在慢提空氣量的情況下,長(zhǎng)時(shí)間低溫清焦方案,以保證爐管安全。8 月25 日1 時(shí)30 分BA106 開始清焦,通空氣。8 月26 日20 時(shí)BA106 清 焦結(jié)束,裂解爐開始降溫。8 月27 日8 時(shí)BA106 打開爐門,發(fā)現(xiàn)BA106D 組輻射段爐管斷裂,C 組中半組彎曲。8 月27 日14 時(shí)TLEA、B、C、D 打開,對(duì)TLE 進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)TLE D 上有 大塊焦片,并且TLEA 有兩根發(fā)生泄漏。拆四組DS 進(jìn)料閥,發(fā)現(xiàn)第四組DS 進(jìn)料閥完全堵塞。8 月27 日至9 月1 日,更換BA106 爐管,對(duì)TLE 進(jìn)行修復(fù)和水力清焦。9 月1 日6 時(shí)41 分 啟引風(fēng)機(jī),BA106 開始升溫(07 時(shí)05 分),9 月2 日02 時(shí)BA106 至高備狀態(tài)。在巡檢中發(fā) 現(xiàn)C 組中有兩根輻射段爐管發(fā)紅。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定,對(duì)BA106 進(jìn)行再次清焦(16 時(shí)35 分)。9 月2 日22 時(shí)41 分BA106 第四組進(jìn)料文丘里前管線發(fā)生爆管(在燒焦過程中)。9 月3 日 BA106 開始降溫。對(duì)BA-106 檢查中發(fā)現(xiàn)對(duì)流段爐管有一根出現(xiàn)漏點(diǎn)。9 月4 日換BA-106 對(duì)流段爐管。9 月7 日7 時(shí)46 分22 秒BA106 修復(fù)后,開始升溫。9 月8 日10 時(shí)BA106 投料,恢復(fù)正常生產(chǎn)。原因分析:

      1、因堿液中含雜質(zhì)較多,堿泵過濾網(wǎng)堵塞,注堿量產(chǎn)生波動(dòng),使水系統(tǒng)PH 波動(dòng),造成 EA-118 水側(cè)腐蝕。

      2、DS 帶油,加劇爐管及TLE 的結(jié)焦。

      3、BA106 的DS 管線處于DS 總管的末端,DS 中的急冷油都積聚在DS 管末端,導(dǎo)致BA106 第四組DS 中存有大量急冷油,造成管線嚴(yán)重堵塞,直至DS 中斷,導(dǎo)致BA106 輻射段爐管發(fā) 生斷裂。

      4、對(duì)流段管線吹掃不干凈,殘存的急冷油在空氣燒焦時(shí),釋放大量的熱量,不能及時(shí) 排出,導(dǎo)致BA106 對(duì)流段盤管斷裂。整改措施:

      1、嚴(yán)格控制PH 值,避免工藝水系統(tǒng)設(shè)備發(fā)生腐蝕。

      2、對(duì)稀釋蒸汽中油含量進(jìn)行監(jiān)測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)漏。

      3、對(duì)稀釋蒸汽發(fā)生器及其汽包定期排污。

      9.4 裂解氣壓縮機(jī)系統(tǒng)

      案例4投丙烯精餾塔時(shí)操作不當(dāng)引發(fā)裂解氣壓縮機(jī)高液位聯(lián)鎖 事故經(jīng)過:

      1996 年4 月7 日19:30,某裝置丙烯精餾塔塔頂冷凝器(EA425C)檢修后投用,19: 40 分離至現(xiàn)場(chǎng)投用EA425C,19:44 左右,丙烯精餾塔(DA406)超壓聯(lián)鎖。急冷調(diào)整急冷 水塔(DA104)操作,塔頂溫度上升到46℃。19:51 左右,裂解氣壓縮機(jī)(GB201)一段吸 入罐(FA201)高液位報(bào)警。19:52 左右,GB201 高液位聯(lián)鎖停車。原因分析:

      1、投用EA425 時(shí),錯(cuò)誤地先投丙烯,后投冷卻水,造成EA425A/B 丙烯短路,DA406 超壓聯(lián)鎖,丙烯精餾塔塔釜再沸器(EA424A/B)切斷急冷水,造成急冷波動(dòng)。

      2、DA104 塔出現(xiàn)波動(dòng)后,調(diào)整幅度過大,造成QW 大量夾帶到FA201,GB201 高液位聯(lián) 鎖停車。整改措施:

      1、丙烯精餾塔在投用冷凝器時(shí),要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,并加強(qiáng)與急冷崗位的聯(lián)系。

      2、急冷系統(tǒng)調(diào)整時(shí),要盡可能平穩(wěn)。

      點(diǎn)評(píng):裂解氣壓縮機(jī)因段間罐液位高發(fā)生聯(lián)鎖停車的案例比較多,特別是在裝置開車 過程中更為多見。該系統(tǒng)的烴、水相與上、下游多個(gè)工序發(fā)生聯(lián)系,其精心操作以及不同 崗位之間的密切協(xié)同是避免發(fā)生高液位聯(lián)鎖停車的關(guān)鍵。

      案例濕5火炬罐返料時(shí)調(diào)整不及時(shí)引發(fā)裂解氣壓縮機(jī)高液位聯(lián)鎖 事故經(jīng)過:

      1998 年2 月14 日1 時(shí)53 分,某裝置由于裂解氣壓縮機(jī)段間吸入罐(FA205)液位超高,導(dǎo)致裂解氣壓縮機(jī)(GB201)聯(lián)鎖停車。月14 日凌晨,加氫單元當(dāng)班人員發(fā)現(xiàn)濕火炬罐已經(jīng)滿液位。為防止出現(xiàn)火炬下“火 雨”現(xiàn)象, 0 時(shí)43 分啟動(dòng)濕火炬泵(U-GA701),將濕火炬罐內(nèi)物料送回急冷水塔(DA103)塔。0 時(shí)55 分,凝液汽提塔(DA202)液位上升,壓縮人員通過降低DA202 再沸量,開大低 壓脫丙烷塔(DA404)進(jìn)料調(diào)節(jié)閥進(jìn)行調(diào)節(jié)。1 時(shí)10 分,DA202 塔液位滿,為了防止造成分離 丙烯不合格,操作人員逐漸提高DA202 塔再沸量,降低DA202 液位,塔頂返回至FA205 的量 逐漸增大,F(xiàn)A205 液位一直上漲,最后罐內(nèi)滿液位,造成GB201 聯(lián)鎖停車。原因分析:

      此次事故直接原因是在裂解爐負(fù)荷沒有過大變化的前提下,由于濕火炬罐內(nèi)物料返回 DA103,導(dǎo)致FA205 液位過高。當(dāng)時(shí)濕火炬罐內(nèi)物料基本上都是C4 s 組分。因FA205 中液體 C4 s 量過多,在FA205 中積存,最終造成壓縮機(jī)高液位聯(lián)鎖停車。由于C4 s以設(shè)計(jì)值的170%的量進(jìn)入到系統(tǒng)內(nèi),但操作人員對(duì)它的調(diào)整仍局限于正常操作 狀態(tài)時(shí)的調(diào)整方法,因此外采量有限,導(dǎo)致FA205 積液而使GB201 聯(lián)鎖停車。整改措施:

      涉及操作調(diào)整時(shí),相關(guān)工序之間要加強(qiáng)聯(lián)系。案例6冷區(qū)倒液竄入裂解氣壓縮機(jī)吸入罐導(dǎo)致高液位聯(lián)鎖 事故經(jīng)過:

      1992 年4 月28 日16 時(shí)20 分,某裝置裂解壓縮機(jī)四段吸入罐液位上升較快,內(nèi)、外操 一起調(diào)整,但液位繼續(xù)上升,裂解氣壓縮機(jī)(GB-201)高液位聯(lián)鎖停車。于17 時(shí)恢復(fù)運(yùn)行,22 時(shí)乙烯合格。原因分析:

      冷區(qū)操作工經(jīng)驗(yàn)不足,在裂解氣干燥器(FA-209)向急冷水塔(DA-104)倒液時(shí),將倒 液閥開得過大,由于壓縮機(jī)四段吸入罐(FA-205)凝液送出與在裂解氣干燥器倒液使用同一 條管線,F(xiàn)A-205 的凝液不但排不出去,而且竄入的液體在罐內(nèi)閃蒸,使該罐溫度在3 分鐘 內(nèi)下降了4℃,增加了裂解氣的冷凝量,加快了液位上升速度,最終導(dǎo)致GB-201 高液位聯(lián) 鎖停車。整改措施:

      1、裂解氣干燥器倒液時(shí),閥門開度要合適;

      2、冷區(qū)倒液時(shí),加強(qiáng)與急冷、壓縮等相關(guān)崗位的聯(lián)系;

      3、單獨(dú)上一條管線,將裂解氣干燥器液體返急冷水塔;

      案例7負(fù)荷變化時(shí)調(diào)整不當(dāng)引發(fā)裂解氣壓縮機(jī)高液位聯(lián)鎖 事故經(jīng)過:

      1999 年1 月8 日10 時(shí),某裝置新區(qū)投用BA-1102 時(shí),四段吸入罐(FA-1205)、五段吸 入罐(FA1206)液位出現(xiàn)較大波動(dòng),班組人員將液位控制閥LCV-1218、1219、1216 打手動(dòng) 全開,然后,隨液位下降慢慢將FA1206 罐汽油排出閥(LCV-1218)全關(guān),因BA-1102 剛投 用,系統(tǒng)處調(diào)整階段,操作人員未將LIC-1218 投自動(dòng)。13:50,F(xiàn)A-1206 液位LSHH-1218A、B 同時(shí)報(bào)警,裂解氣壓縮機(jī)(GB-1201)聯(lián)鎖停車。恢復(fù)開車過程中,操作人員在排放FA-1206 中液體時(shí),倒淋閥開度過大,大量汽油及裂解氣排出,險(xiǎn)些造成重大惡性事故。40 分鐘后 裝置恢復(fù)正常。原因分析:

      1、操作人員經(jīng)驗(yàn)不足,責(zé)任心不強(qiáng),LIC-1218 打手動(dòng)全關(guān)后,未密切監(jiān)控,又未及時(shí) 切回自動(dòng),導(dǎo)致FA-1206 液位超高。

      2、裂解爐投油,負(fù)荷增加,裂解氣量波動(dòng)較大,壓縮工序調(diào)整沒有及時(shí)跟上。整改措施:

      正常操作中,盡量將儀表投自動(dòng)控制,不得已手動(dòng)時(shí),操作人員應(yīng)密切監(jiān)控。

      案例5 蒸汽管網(wǎng)壓力波動(dòng)導(dǎo)致壓縮機(jī)瓦溫高聯(lián)鎖 事故經(jīng)過:

      1996 年11 月5 日9 時(shí)54 分,某裝置界區(qū)外高壓蒸汽HS 壓力PC1301 突然上升,透平抽汽壓力PI-1311 上升,抽汽流量FI-1314 減少,透平的軸溫TI-2054 也升高。9 時(shí)55 分,界區(qū)處壓力3.2MPa 上升到3.87MPa,透平抽氣流量由正常的16t/h 降為0t/h,軸溫由 正常70℃左右上升到130℃,透平因止推軸瓦溫度高而聯(lián)鎖停車。此次事故造成乙烯裝置停 車15 天,打開壓縮機(jī)透平大蓋取出轉(zhuǎn)子修磨推力盤,更換推力瓦。原因分析:

      界區(qū)處HS 壓力上升,裝置內(nèi)HS 管網(wǎng)壓力上升,透平背壓隨之升高,導(dǎo)致透平抽汽流量 快速下降,透平軸向力不平衡,軸位移超量,推力盤與止推軸承摩擦,軸瓦溫度升高,聯(lián)鎖 停車。整改措施:

      1、對(duì)軸位移聯(lián)鎖動(dòng)作進(jìn)行改進(jìn):報(bào)警、聯(lián)鎖時(shí)間由原設(shè)計(jì)的延時(shí)3 秒分別減少到0.5 秒和1 秒,并將“ABNOR”狀態(tài)送入聯(lián)鎖執(zhí)行機(jī)構(gòu),使其在“ABNOR”狀態(tài)下能聯(lián)鎖停車,排 除故障前不能再啟動(dòng)。

      2、對(duì)蒸汽管網(wǎng)控制系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn):對(duì)HS 壓力實(shí)行單獨(dú)控制,HS 快速升高時(shí)能及時(shí)放 空,避免損壞透平;將界區(qū)處的HS、MS 壓力信號(hào)引入裝置DCS,以便及時(shí)調(diào)節(jié)。

      案例8切換潤(rùn)滑油泵時(shí)裂解氣壓縮機(jī)油壓低聯(lián)鎖 事故經(jīng)過:

      2001 年3 月19 日14:30 左右,某裝置操作工在檢查油系統(tǒng)運(yùn)行正常的情況下,按正 常操作程序切換,啟動(dòng)備用泵,啟動(dòng)后發(fā)現(xiàn)管路有較大的振動(dòng)和噪音,立即對(duì)油系統(tǒng)檢查,發(fā)現(xiàn)主油泵已跳閘,同時(shí),裂解氣壓縮機(jī)(Y-1300)油壓低聯(lián)鎖跳車。于是趕緊啟動(dòng)主油泵,系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,作開車準(zhǔn)備,14:50,Y-1300 機(jī)組暖機(jī)升速,恢復(fù)正常。原因分析:

      啟動(dòng)備用油泵,由于自勵(lì)閥(PCVl351)動(dòng)作滯后,油路壓力升高,自勵(lì)閥突然打開,油壓驟降,主油泵透平超速跳閘。此時(shí)自勵(lì)閥應(yīng)馬上回關(guān)平衡油系統(tǒng)壓力,但由于自勵(lì)閥動(dòng) 作滯后,造成油系統(tǒng)瞬間壓力低,Y-1300 機(jī)組聯(lián)鎖停車。整改措施:

      1、要調(diào)整好自勵(lì)閥阻尼,避免油壓出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),閥門動(dòng)作滯后,跟蹤不及時(shí),造成機(jī) 組聯(lián)鎖停車。

      2、檢修時(shí),注意檢查自勵(lì)閥膜片是否老化。

      3、應(yīng)在油路系統(tǒng)中加裝蓄壓器。

      點(diǎn)評(píng):潤(rùn)滑油系統(tǒng)出現(xiàn)故障,特別是在主、輔油泵切換操作時(shí),導(dǎo)致的壓縮機(jī)組聯(lián)鎖 停車較多,對(duì)該系統(tǒng)的日常檢查、維護(hù)很重要。

      案例9 裂解氣壓縮機(jī)潤(rùn)滑油壓力低聯(lián)鎖后操作不當(dāng)導(dǎo)致全裝置停車 事故經(jīng)過:

      2000 年8 月6 日20:00,某裝置裂解氣壓縮機(jī)(GB-201)潤(rùn)滑油壓力低聯(lián)鎖停車,20:30 儀表檢查聯(lián)鎖,發(fā)現(xiàn)與實(shí)際存在偏差,油泵沒有問題,準(zhǔn)備立即恢復(fù)。22:30 GB-201 開車。向后系統(tǒng)進(jìn)料過程中,由于五段出口放火炬閥(PIC-204)關(guān)閉過快,造成冷箱系統(tǒng) 波動(dòng),乙烯制冷壓縮機(jī)(GB-601)入口壓力高,出口壓力超高,23:00 聯(lián)鎖停車。GB-601 恢復(fù)開車后,向后系統(tǒng)送料。7 日4:50 分,丙烯壓縮機(jī)(GB-501)的四段吸入罐(FA-504)液面低,噴淋液體供應(yīng)不上,致使GB-501 二段出口溫度超高,聯(lián)鎖停車,系統(tǒng)全部停車。原因分析:

      車間職工日常培訓(xùn)不夠,應(yīng)變能力較差,致使開車過程中大型機(jī)組出現(xiàn)兩次不應(yīng)有的 聯(lián)鎖停車,使本來局部停車現(xiàn)象變?yōu)槿客\囀鹿省U拇胧?/p>

      加強(qiáng)職工培訓(xùn),提高事故分析能力和事故應(yīng)急處理能力

      案例10投用潤(rùn)滑油備用冷卻器時(shí)操作不當(dāng)造成透平推力軸承損壞 事故經(jīng)過:

      1998 年7 月2 日16 時(shí),某裝置由于工藝氣壓縮機(jī)潤(rùn)滑油溫度過高,將壓縮機(jī)潤(rùn)滑油冷 卻器(E-252A/B)同時(shí)投用,在投用備用冷卻器時(shí)沒有排氣,導(dǎo)致潤(rùn)滑油中帶氣,汽輪機(jī) 轉(zhuǎn)速12500rpm 左右,瞬時(shí)斷油,造成汽輪機(jī)推力軸承損壞。由于推力軸承起到平衡汽輪機(jī) 轉(zhuǎn)子軸向力的作用,巨大的軸向力加劇推力軸承的磨損,至17 點(diǎn)45 分手動(dòng)停機(jī),推力軸承平衡盤磨損4mm 厚度,汽封、油封嚴(yán)重磨損,裝置停工3 天。原因分析:

      操作工在投用備用冷卻器時(shí)未嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,造成潤(rùn)滑油系統(tǒng)瞬間斷油,致使汽輪 機(jī)推力軸承嚴(yán)重?fù)p壞。整改措施:

      要嚴(yán)格工藝操作規(guī)程,潤(rùn)滑油冷卻器投用及切換時(shí)必須排氣。

      案例11堿洗不合格導(dǎo)致碳二加氫催化劑硫化氫中毒 事故經(jīng)過:(為什么采用非國際單位制的“ml/m3” ?)

      1994 年5 月6 日1:00 起,某裝置碳二加氫反應(yīng)器DC-401A 床層溫度開始下降,至5: 00, 反應(yīng)器出口在線分析AR-4011 所指示的乙炔濃度1ml/m(3ppm),判斷為刻度表指示不準(zhǔn)。6:00 發(fā)現(xiàn)乙烯精餾塔DA-402 塔壓上升,7:00,DC-401A、C 均無溫升,判斷為硫化氫中毒。7:40 以后,加大了堿洗塔的補(bǔ)堿量,堿泵GA-205A、B 兩臺(tái)運(yùn)行,開補(bǔ)堿調(diào)節(jié)閥FCV-249 的旁通閥。加樣分析堿洗塔塔頂裂解氣S-231 的洗合格,分離加緊對(duì)DC-401B 的置換、干燥 工作,至9:00 將DC-401B 切入,DC-401A 切出,注入氫氣,入口溫度為TRCA-405 控制在 31℃,至9:37,DC-401B 上部床層溫度TUI-417 為29℃,中部TUI-418 為49℃,下部TUI-419 為80℃,出口TUI-420 為77℃,當(dāng)時(shí)還沒有注入粗氫,這說明該臺(tái)反應(yīng)器催化劑活性不夠,已經(jīng)中毒,9:40 立即將反應(yīng)器由B 切回至A 臺(tái),并投用開工換熱器EA-454,切斷DA-401 與DA-402 之間的聯(lián)系,分析裂解氣干燥器出口S-271 中硫化氫濃度為20 ml/m3,分析堿洗 塔塔頂S-231 的硫化氫濃度為l ml/m3,分析碳二加氫反應(yīng)器入口S-411 中的硫化氫濃度為 20 ml/m3,此時(shí)可以認(rèn)為系統(tǒng)內(nèi)仍存有大量的硫化氫,硫化氫是強(qiáng)極性分子,其極易被裂解 氣干燥器FA209A 內(nèi)的分子篩吸收,當(dāng)裂解氣中硫化氫超標(biāo)時(shí),硫化氫被分子篩吸附,但8: 00 以后裂解氣中硫化氫≤1ml/m3 時(shí),裂解氣經(jīng)過FA-209A 后,被分子篩吸附的硫化氫脫附 出,所以造成了FA-209A 后的硫化氫達(dá)到20 ml/m3。10:00 加緊對(duì)FA-209B 的降溫,于11: 00 將FA-209 由A 切至B 運(yùn)行,再取樣分析S-271 硫化氫≤1 ml/m3,S-231 硫化氫≤1 ml/m3,但S-411 硫化氫20 ml/m3,12:30,開EA-454 旁通大閥,13:00 分析綠油洗滌塔頂S-402 硫化氫為5 ml/m3,將PV401-2 排放火炬置換DC-401 入口管線后,分析S-411 硫化氫2 ml/m3,13:00 將DC-401 再由A 切至B 臺(tái)運(yùn)行,此時(shí)分析S-411 硫化氫5 ml/m3,便立即切出DC-401C,反應(yīng)器出口乙炔于14:20 合格。FA-209 切換以后S-411 硫化氫仍然超的原因是:DC-401A、C 仍然在線,催化劑以前也吸附了大量的硫化氫,在進(jìn)料中硫化氫合格時(shí),催化劑將所吸附 的硫化氫脫附出來,隨著碳二物料進(jìn)入EA-454 部分冷凝,進(jìn)入綠油洗滌塔DA-408 回流到 DA-401,硫化氫進(jìn)入碳二氣相從而使S-411 硫化氫超標(biāo)。當(dāng)EA-454 旁通大閥打開以后,物 料不經(jīng)過DC-401C,故其吸附的硫化氫也無從脫附,所以13:00 分析S-402 硫化氫5 ml/m3。13:30 切入DC-401B,反應(yīng)器B、C 運(yùn)行時(shí),S-411 硫化氫又上升到5 ml/m3,是因?yàn)镈C-401C 在線,仍然在脫附以前吸附的硫化氫。15:30 分析乙烯精餾塔乙烯產(chǎn)品餾出口S-424 中硫 化氫≤1 ml/m3,乙烯精餾塔釜S-422 硫化氫>50 ml/m3,且11:20 分析脫乙烷塔釜S-401 中硫化氫≤1 ml/m3,這說明硫化氫可以用精餾的方法來分離,且其揮發(fā)度與乙烷相似,比 乙烯的揮發(fā)度小。原因分析:

      分析數(shù)據(jù)不準(zhǔn);堿洗系統(tǒng)內(nèi)黃油較多,油硫乳化,嚴(yán)重降低其對(duì)酸性氣體的吸收效果; 堿洗塔DA-203 改造成填料塔以后,塔內(nèi)的持堿量大幅度減少,操作彈性減?。灰掖及废到y(tǒng) 吸收劑更換為N-甲基二乙醇胺后,對(duì)硫化氫的吸收率明顯降低,一般在40%左右,堿洗塔 長(zhǎng)期超負(fù)荷。

      整改措施:

      1、增加對(duì)堿的分析頻次;

      2、規(guī)定最小補(bǔ)堿量為堿洗塔入口硫化氫濃度(ml/m3)×2kg/h;

      3、如在一個(gè)班內(nèi)發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器床層溫度下降≥5℃,必須立即對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢查、調(diào)整。點(diǎn)評(píng):裂解氣堿洗不合格,導(dǎo)致下游碳二加氫催化劑H2S 中毒或乙烯產(chǎn)品C02 含量超

      標(biāo)。要嚴(yán)格堿洗塔的操作,特別是在裝置運(yùn)行負(fù)荷出現(xiàn)比較大的調(diào)整、裂解爐切換原料或 原料質(zhì)量出現(xiàn)比較大的波動(dòng)、裂解爐進(jìn)行切換及燒焦操作時(shí),要密切監(jiān)控進(jìn)、出堿洗塔裂 解氣中酸性氣體的含量,及時(shí)地對(duì)堿洗塔的操作進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,確保堿洗合格。

      案例12 堿洗不合格導(dǎo)致乙烯產(chǎn)品CO2 超標(biāo) 事故經(jīng)過:

      1998 年3 月19 日0:30,某裝置堿洗塔(DA203)出口裂解氣中的CO2 超標(biāo),操作人員

      未及時(shí)發(fā)現(xiàn),使CO2 帶入后系統(tǒng),導(dǎo)致乙烯產(chǎn)品中CO2 超標(biāo),乙烯產(chǎn)品不合格72.5 小時(shí)。經(jīng)過調(diào)整堿洗塔(DA203)配堿濃度,同時(shí)對(duì)乙烯精餾塔(DA402)進(jìn)行置換,將不合格乙烯置換 到不合格乙烯罐中,再將不合格乙烯回?zé)?。原因分析?/p>

      堿洗段上段堿濃度不夠,造成裂解氣中的CO2 超標(biāo)。整改措施:

      1、應(yīng)加強(qiáng)分析控制點(diǎn)的監(jiān)控;

      2、確保配堿量及堿濃度達(dá)到規(guī)定要求;

      3、加強(qiáng)乙烯產(chǎn)品在線分析儀表的維護(hù)。

      案例13 黃油抑制劑加注系統(tǒng)設(shè)計(jì)問題引發(fā)堿洗塔強(qiáng)堿循環(huán)線泄漏 事故經(jīng)過:

      2002 年1 月28 日,某裝置堿洗塔強(qiáng)堿循環(huán)線黃油抑制劑注入點(diǎn)管線接緣處出現(xiàn)砂眼

      泄漏,當(dāng)時(shí)對(duì)漏點(diǎn)采取上夾具注膠堵漏處理。2 月14 日16 時(shí)47 分,夾具處出現(xiàn)泄漏并增 大,在往夾具注膠至較大壓力時(shí)抑制劑管線失效斷裂,裂解氣壓縮機(jī)被迫停車處理漏點(diǎn)。到 20 時(shí)5 分,裂解氣壓縮機(jī)開車,系統(tǒng)逐漸恢復(fù)正常。原因分析:

      1、黃油抑制劑注入點(diǎn)出現(xiàn)電化腐蝕。

      碳鋼管在黃油抑制劑和堿液的電位差高達(dá)400mv,若碳鋼管同時(shí)處于這兩種溶液中,在堿液中的部位由于電位低而成為陽極發(fā)生腐蝕反應(yīng),在黃油抑制劑藥劑中的部位成為陰極發(fā)生還原反應(yīng),形成腐蝕電池,發(fā)生強(qiáng)烈的電化學(xué)腐蝕。

      2、原設(shè)計(jì)造材有誤

      碳鋼管在黃油抑制劑和堿液兩種溶液同時(shí)存在的環(huán)境下會(huì)形成的強(qiáng)烈的電化學(xué)腐蝕,而不銹鋼在這兩種溶液中則無腐蝕現(xiàn)象。

      3、黃油抑制劑對(duì)碳鋼在堿液中形成的鈍化膜有強(qiáng)烈的破壞作用

      碳鋼在堿液中會(huì)形成鈍化膜,由于鈍化膜的存在,防止了碳鋼在堿液中的進(jìn)一步腐蝕。試驗(yàn)表明,黃油抑制劑藥劑溶液對(duì)碳鋼在堿液中形成的鈍化膜有強(qiáng)烈的破壞作用。在實(shí)際操 作過程中,因?yàn)閺?qiáng)堿循環(huán)泵是一臺(tái)計(jì)量泵,而黃油抑制劑注入泵性能極不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)故 障,黃油抑制劑注入壓力不均勻,在堿液管線與抑制劑管線交界處,堿液與黃油抑制劑溶液 交替覆蓋管內(nèi)壁,管壁被堿液腐蝕生成鈍化膜,鈍化膜被抑制劑破壞,之后管壁再被堿液腐 蝕,如此反復(fù)進(jìn)行,最終黃油抑制劑注入管線接緣處腐蝕穿孔。整改措施:

      1、為防止再次發(fā)生腐蝕破壞,將抑制劑注入系統(tǒng)的碳鋼管更換為0Cr18Ni9Ti 不銹鋼 管。

      2、加強(qiáng)管線的測(cè)厚檢查。

      3、改造注入點(diǎn),將原注入點(diǎn)由強(qiáng)堿循環(huán)泵出口改到泵入口,確保抑制劑注入系統(tǒng)后混 合充分,消除電化腐蝕。

      案例14裂解氣干燥不合格導(dǎo)致高壓脫丙烷塔凍堵 事故經(jīng)過:

      1997 年11 月10 日,某裝置前脫丙烷系統(tǒng)的高壓脫丙烷塔出現(xiàn)凍堵,大量C4 組份上移,進(jìn)入前加氫反應(yīng)器,造成床層溫度上升,引發(fā)碳二加氫系統(tǒng)聯(lián)鎖(SD-1)動(dòng)作,乙烯產(chǎn)品不 合格6 小時(shí)。事故發(fā)生后采取的措施有:(1)減小了高壓脫丙烷塔進(jìn)料量。(2)在高壓脫丙 烷塔凍堵部位注入甲醇。(3)凍堵消除后,高壓脫丙烷塔運(yùn)行狀況好轉(zhuǎn),塔頂C4 組份正常 后,前加氫反應(yīng)器開車。原因分析:

      氣、液相干燥器干燥劑流失,出口脫水不合格造成高壓脫丙烷塔凍堵。整改措施:

      1、加強(qiáng)對(duì)裂解氣氣液分離罐的監(jiān)控,防止液位過高,氣相帶液。

      2、加強(qiáng)對(duì)干燥器的管理,確保干燥器的干燥效果。

      9.5 制冷壓縮機(jī)系統(tǒng)

      案例15油濾器濾芯壓扁導(dǎo)致制冷壓縮機(jī)潤(rùn)滑油壓力低聯(lián)鎖 事故經(jīng)過:

      2001 年5 月7 日19 時(shí)10 分,某裝置丙烯壓縮機(jī)(GB501)油泵出口壓力PA5001 低報(bào) 警,油氣壓差PDI5010 高報(bào)警,1 9 時(shí)26 分57 秒,GB501 油濾器壓差PDA5002 高報(bào)警,操

      作人員立即切換油過濾器,由于前后壓差太大,未能切換成功。19 時(shí)39 分,GB501 控制油 PA5003 壓力低報(bào)警;19 時(shí)43 分,潤(rùn)滑油總管壓力過低導(dǎo)致乙烯制冷壓縮機(jī)(GB601)和GB501 聯(lián)鎖停車。停車后,用鋼管加長(zhǎng)閥桿,增加力臂,才將油濾器切換過來。油壓穩(wěn)定后,19 時(shí)58 分GB501 開車。原因分析:

      濾芯嚴(yán)重壓扁,使GB501 油濾器壓差升高,造成潤(rùn)滑油管網(wǎng)壓力低,最終導(dǎo)致GB501、GB601 聯(lián)鎖停車。整改措施:

      定期分析潤(rùn)滑油的質(zhì)量;定期更換油濾器的濾芯;把好設(shè)備質(zhì)量關(guān)。

      案例16 乙烯制冷壓縮機(jī)浮環(huán)密封漏油 事故經(jīng)過:

      1985 年7 月27 日,某裝置脫甲烷塔(T-301)系統(tǒng)不正常,乙烯不合格。從T-301 塔頂冷凝器(E-308)排出大量潤(rùn)滑油,脫甲烷塔進(jìn)料冷卻器NO.4(E-304)也有油排出。乙

      烯制冷壓縮機(jī)(C-401)停機(jī)后,系統(tǒng)用氮?dú)獯祾撸瑢?duì)壓縮機(jī)開缸檢查,發(fā)現(xiàn)浮環(huán)密封的梳 齒間隙大,而且不圓,最大為0.67mm/m,實(shí)際不能超過0.35mm/m。更換新的梳齒密封后開 車,情況良好。原因分析:

      乙烯制冷壓縮機(jī)浮環(huán)密封漏油。整改措施:

      1、潤(rùn)滑油液面異常下降時(shí),應(yīng)及時(shí)查找原因。

      2、加強(qiáng)對(duì)壓縮機(jī)的檢修力度。

      9.6 分離冷區(qū)

      案例17施工動(dòng)火遇乙烯產(chǎn)品蒸發(fā)器泄漏氣發(fā)生著火事故 事故經(jīng)過:

      2002 年7 月23 日10 點(diǎn)20 分左右,某裝置因冷區(qū)冷卻水管線動(dòng)火時(shí)火星落下,引燃高 壓乙烯產(chǎn)品蒸發(fā)器(EA-444 A),造成冷區(qū)著火,在報(bào)“119”警同時(shí),老區(qū)作緊急停車處理,出于安全方面考慮,十分鐘后,新區(qū)也緊急著全面停車。8 月10 日,老區(qū)完成搶修,投料 開車。原因分析:

      1、對(duì)施工動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)安全防范措施不到位,現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督不力。

      2、對(duì)高壓乙烯事故蒸發(fā)器(EA-444A)區(qū)域的危險(xiǎn)性認(rèn)識(shí)不足。

      3、高壓乙烯產(chǎn)品蒸發(fā)器(EA-444A)工作條件苛刻,墊片容易損壞,泄漏出乙烯,焊渣 落在換熱器封頭泄漏處引起著火。整改措施:

      1、對(duì)工況條件苛刻的設(shè)備嚴(yán)格選材,提高設(shè)備安全系數(shù)。將乙烯事故蒸發(fā)器的封頭墊 片更換成密封性能更好的墊片。

      2、加強(qiáng)裝置運(yùn)行過程中生產(chǎn)區(qū)域尤其是分離冷區(qū)動(dòng)火作業(yè)的安全管理,制定嚴(yán)密的事 故應(yīng)急預(yù)案,提高對(duì)事故緊急處理能力。

      3、可考慮采用水浴式換熱器等其它設(shè)備型式。

      點(diǎn)評(píng):乙烯產(chǎn)品汽化送出系統(tǒng)的蒸發(fā)器泄漏,遇現(xiàn)場(chǎng)施工用火或靜電火花,發(fā)生火災(zāi) 的案例在別的裝置上也有,但該案例波及的范圍和造成的損失大,且更為典型。因此,應(yīng) 盡可能避免在該系統(tǒng)所在區(qū)域內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)。如果不可避免,則應(yīng)采取特殊的安全隔離措施。

      案例18 綠油影響乙烯干燥器效果導(dǎo)致乙烯精餾塔凍堵 事故經(jīng)過:

      2002 年3 月20 日16 時(shí)開始,某裝置乙烯精餾塔(DA403)塔壓差開始逐漸上升,至21 日2 時(shí)30 分,壓差升至160kPa。雖然操作人員減回流、加大乙烯采出、加大塔釜采出,效 果仍然不明顯。在塔釜溫度很低(-20℃)時(shí),采出乙烯仍然不合格(甲烷+乙烷的含量高達(dá) 5756 ml/m3);同時(shí),塔壓、塔罐液位等參數(shù)也都異常。通過采取注甲醇、降低進(jìn)料量、加大采出、降低塔壓、降低塔罐液位等措施,情況逐步 好轉(zhuǎn)。隨著塔壓的降低,塔頂溫度、塔壓差降低,乙烯采出合格,但塔釜液位居高不下,塔 釜溫度仍然很低;繼續(xù)減回流、加大采出,至21 日13 時(shí)30 分,塔壓差降至正常值。原因分析:

      裝置挖潛改造時(shí),乙烯干燥器未做改造,處理能力卡邊;DC401(乙炔轉(zhuǎn)化器)運(yùn)行至

      末期,綠油產(chǎn)生量增加,且改造后通量增大,綠油在綠油罐中的停留時(shí)間短,綠油排放不及 時(shí)造成分離不充分,帶入乙烯干燥器,進(jìn)一步影響干燥效果。整改措施:

      適當(dāng)調(diào)整乙烯干燥器再生周期;增加綠油排放頻次。

      案例19脫甲烷塔凍堵 事故經(jīng)過:

      2002 年10 月20 日,某裝置檢修后開車, 27 日10 時(shí)50 分,6#裂解爐投用,新冷箱投 用。18 時(shí),裝置提至滿負(fù)荷,脫甲烷塔(DA301)壓差由正常的22KPa 上升至55KPa 左右,經(jīng)分析判斷為DA-301 凍堵。28 日9 時(shí),停乙烯制冷壓縮機(jī)(GB601)、甲烷制冷壓縮機(jī)(GB302)。時(shí),DA301 塔頂溫度升溫到-70℃以上,由GB302 出口倒淋配臨時(shí)管線,至DA301 第1 股進(jìn)料閥(FV314)倒淋處,由進(jìn)料線向塔內(nèi)吹熱甲烷,塔壓差仍很高。29 日4 時(shí),通過熱 虹吸線將DA301 塔頂溫度升溫到-30℃以上,啟動(dòng)GB601、GB302,問題仍未解決。17 時(shí),停 GB601、GB302,配臨時(shí)管線對(duì)DA301 進(jìn)行氮?dú)馍郎刂脫Q,塔頂溫度升至0℃左右。日1 時(shí),DA301 開人孔進(jìn)行檢查,在脫甲烷塔進(jìn)料罐FA306、FA305 和FA304 進(jìn)料口 處發(fā)現(xiàn)大量水溶紙、海綿、砂輪片等雜物;9 時(shí)30 分,系統(tǒng)恢復(fù)后開車,壓差仍未好轉(zhuǎn)。11 月1 日20 時(shí)30 分,裝置退料,停裂解氣壓縮機(jī)(GB201)、GB601,分離系統(tǒng)全面停車,配臨時(shí)氮?dú)夤芫€。氮?dú)庥稍偕鷼饧訜崞鳎‥A214)處加熱后,經(jīng)FF201 再生線、臨時(shí)管線,至DA301 的UC 閥處,對(duì)DA301 進(jìn)行熱氮?dú)馍郎兀ㄉ郎厮俣刃∮?0℃/h,氮?dú)饬?000kg/h,塔壓小于200Kpa),塔頂溫度升至14℃,塔釜溫度60℃。同時(shí),對(duì)整個(gè)深冷系統(tǒng)進(jìn)行氮?dú)?干燥,至各低點(diǎn)測(cè)露點(diǎn)<-70℃。2 日17 時(shí),裝置投料開車。3 日2 時(shí),投新冷箱,4 時(shí)裝

      置提至滿負(fù)荷,DA301 壓差在22KPa 左右,恢復(fù)正常運(yùn)行。原因分析:

      DA301 氮?dú)馍郎剡^程中,隨著塔內(nèi)溫度的升高,氮?dú)饴饵c(diǎn)不斷升高。當(dāng)塔內(nèi)溫度升至0 ℃以上并進(jìn)行氮?dú)飧稍锖?,重新開車系統(tǒng)恢復(fù)正常??膳袛嗨菰贒A301 內(nèi)聚集,造成凍堵。水份的來源是:9 月8 日,GB201 出口溫度高聯(lián)鎖停車后恢復(fù)開車,出口壓力2.3MPa 時(shí),就

      向深冷分離系統(tǒng)進(jìn)料,裂解氣中的水含量高,裂解氣干燥器(FF201)又處于運(yùn)行末期,導(dǎo) 致DA301 凍堵,曾采取升溫注甲醇的辦法解凍。裝置10 月份檢修后開車,DA301 投用前干 燥時(shí)間較短,且未檢測(cè)露點(diǎn)。整改措施:

      1、裝置開車時(shí),裂解氣壓縮機(jī)出口壓力升至操作規(guī)程規(guī)定的壓力后,方可對(duì)裂解氣干 燥器充壓;干燥器運(yùn)行末期要注意排液。

      2、合理安排干燥器的再生周期,嚴(yán)格按再生曲線進(jìn)行升、降溫。

      3、加強(qiáng)對(duì)干燥器運(yùn)行期間出口露點(diǎn)的檢測(cè)。

      點(diǎn)評(píng):深冷系統(tǒng)的冷箱、塔器以及管線發(fā)生凍堵,幾乎所有的乙烯裝置都曾經(jīng)歷過。要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的操作規(guī)程,特別是檢修后開車,深冷系統(tǒng)氮?dú)飧稍镆獜氐?,達(dá)到規(guī)定的 露點(diǎn)要求,盡可能避免設(shè)備和管線發(fā)生凍堵。

      9.7 分離熱區(qū)

      案例20倒空置換不徹底導(dǎo)致脫丁烷塔爆燃 事故經(jīng)過:

      1993 年3 月17 日14 時(shí)12 分,某裝置分離熱區(qū)脫丁烷塔搶修中發(fā)生塔內(nèi)爆燃事故,燃 燒的煙火氣浪從人孔噴出,將在該塔附近平臺(tái)上工作的分離工段長(zhǎng),技術(shù)員和操作工共4 人燎傷。原因分析:

      此次搶修時(shí)間安排過緊,塔內(nèi)倒空置換不徹底。加之塔釜倒空閥堵,造成釜底剩有少量 殘留的裂解汽油。在掏裝這些殘油時(shí),攪動(dòng)加大了油中輕烴的揮發(fā),使塔內(nèi)可燃?xì)怏w含量進(jìn) 入爆炸極限。塔內(nèi)C4 低聚物的化學(xué)性質(zhì)極活躍,在日光照射下環(huán)境溫度30℃以上就可自燃,以往檢修時(shí)就曾發(fā)生過低聚物自燃現(xiàn)象,低聚物自燃成為爆炸的明火源。整改措施:

      1、安全第一,不可盲目追求進(jìn)度,容器交出檢修前必須進(jìn)行徹底的倒空、置換。

      2、在分離熱區(qū)容易生成低聚物的塔器,比如脫丙烷塔、脫丁烷塔和脫戊烷塔的塔頂配 備冷卻、滅火用的噴淋水管。

      案例21脫丁烷塔聚合物堵塞 事故經(jīng)過:

      某年3 月27 日,某裝置脫丁烷塔系統(tǒng)波動(dòng),操作難度大,碳四產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,經(jīng)分 析確認(rèn)為脫丁烷塔塔盤及再沸器入口格柵聚合物堵塞,造成碳四產(chǎn)品不合格。事故發(fā)生后,采用帶壓接管技術(shù),增加脫丁烷塔反向沖洗線,對(duì)脫丁烷塔塔盤及再沸器入口格柵進(jìn)行沖洗; 為脫丁烷塔增設(shè)阻聚劑注入系統(tǒng)。原因分析:

      1、脫丁烷塔長(zhǎng)周期運(yùn)行,丁二烯、戊二烯等發(fā)生聚合,聚合物積累在塔盤及再沸器入 口格柵處,造成堵塞,導(dǎo)致混合碳四產(chǎn)品中碳五組分含量超標(biāo)。

      2、上游脫丙烷塔波動(dòng),聚合物脫落,隨物流進(jìn)入脫丁烷塔,造成脫丁烷塔堵塞。整改措施:

      1、定期對(duì)再沸器入口格柵進(jìn)行反向沖洗,以吹散、吹松聚合物。

      2、穩(wěn)定上游脫丙烷塔運(yùn)行,防止聚合物脫落進(jìn)入脫丁烷塔。

      3、脫丁烷塔更換高效塔盤。

      9.8 火炬系統(tǒng)

      案例22火炬系統(tǒng)火炬頭回火爆炸 事故經(jīng)過:

      1988 年4 月26 日15 時(shí)15 分,某裝置火炬系統(tǒng)發(fā)生了一次火炬頭回火爆炸事故,火 炬罐被炸開一條300mm 的裂口,火炬總管有幾處管托移位。事故后工藝采取了關(guān)火炬長(zhǎng)明線 閥斷絕可燃?xì)獾拇胧5蚬芫€太長(zhǎng)(千米以上),?在熄火尚未成功以前,又于15 時(shí)45 分發(fā)生第二次爆炸。原因分析:

      此次事故屬經(jīng)驗(yàn)不足,考慮不周所致。本次停車檢修屬小修,共七天。按計(jì)劃,火炬

      不熄火,供全廠各生產(chǎn)裝置輕烴貯罐排放釋放氣。4 月26 日前裝置已交付檢修,有幾處與 火炬系統(tǒng)相連的設(shè)備開口。雖然采取了一些措施,但難免有空氣進(jìn)入。在火炬不熄火的停車 檢修方案的制定和執(zhí)行過程中,對(duì)檢修中可能發(fā)生的安全問題考慮不周,安全防范意識(shí)不強(qiáng),沒有采取避免火炬系統(tǒng)進(jìn)入空氣的有效措施,導(dǎo)致爆炸事故發(fā)生。整改措施:

      1、火炬系統(tǒng)往往牽涉多個(gè)用戶,與之相關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)以及排入火炬的物料來源比較復(fù) 雜。為此,必須由生產(chǎn)調(diào)度部門統(tǒng)一管理。火炬系統(tǒng)需要檢修時(shí),必須由生產(chǎn)調(diào)度部門牽頭,所有火炬用戶參與,嚴(yán)格按程序制定和審查火炬系統(tǒng)的停車檢修方案,力求細(xì)致、周全。

      2、火炬點(diǎn)燃情況下,不允許在火炬管線上開口,防止空氣漏入。

      3、生產(chǎn)裝置停車檢修,涉及設(shè)備多,難免會(huì)有空氣進(jìn)入火炬系統(tǒng)時(shí),火炬必須熄火,并禁止可燃?xì)馀湃牖鹁嫦到y(tǒng)。

      9.9 公用工程

      案例23 水換熱器內(nèi)漏導(dǎo)致循環(huán)水水質(zhì)惡化 事故經(jīng)過:

      2000 年1 月上旬開始,某裝置循環(huán)水的水質(zhì)逐漸惡化,COD、異氧菌等主要水質(zhì)指標(biāo) 超標(biāo),系統(tǒng)滋生大量灰色生物粘泥,沉積在涼水塔布水槽、水冷器換熱管束及循環(huán)水管網(wǎng)中,嚴(yán)重影響換熱效率,生產(chǎn)負(fù)荷被迫降到80%維持運(yùn)行。從2 月份開始,使用“舒而果”(Shur-GO)對(duì)系統(tǒng)粘泥進(jìn)行了為期2 個(gè)月共4 個(gè)周期 的處理。通過投加“舒而果”以及水穩(wěn)劑WP-4D、分散劑T-225 等,控制有機(jī)膦濃度1.5~ 2.5mg/L,Zn2+1~3mg/L,濃縮倍數(shù)2.0~2.5,使換熱器粘泥松散、脫落下來,被循環(huán)水帶走,通過排污不斷排出系統(tǒng),同時(shí),根據(jù)部分水冷器循環(huán)水流速低,疏松后的粘泥無法帶走 的情況,各工藝裝置根據(jù)換熱器壓力變化情況,對(duì)出、入口適時(shí)進(jìn)行反沖洗。

      通過采取上述方法,雖在一定程度上緩解了生產(chǎn)危機(jī),但不足以把系統(tǒng)中的粘泥清洗干 凈,根本的解決辦法還是要堵住漏點(diǎn),根除微生物產(chǎn)生的根源。為此,2000 年4 月6 日全 廠停車6 天,對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行了大規(guī)模的治理,生物粘泥得到清除,循環(huán)水的水質(zhì)明顯改 善,系統(tǒng)恢復(fù)正常。原因分析:

      1、循環(huán)水換熱器泄漏是生物粘泥產(chǎn)生的主要原因。由于換熱器制造質(zhì)量較差,1999 年 12 月下旬在裂解裝置丙烯塔頂冷凝器(E-1555A/B)、丙烯機(jī)段間換熱器(E-1699A/B/C)的 檢修中竟發(fā)現(xiàn)有200 多根管泄漏,雖經(jīng)多次修復(fù)仍有泄漏。這次加上一段穩(wěn)定塔塔頂冷凝器(E-1725)和丁二烯第一精餾塔頂冷凝器(E-2301)的大面積泄漏,加劇了循環(huán)水出現(xiàn)乳化 油的現(xiàn)象,結(jié)合水中的絮狀物,形成深色粘泥,導(dǎo)致水質(zhì)變黑。粘泥和油垢沉積在涼水塔布 水槽、水冷器換熱管束及循環(huán)水管網(wǎng)中,嚴(yán)重影響換熱效率,迫使裝置降低負(fù)荷運(yùn)行甚至停 車。

      2、循環(huán)水殺菌用藥單一。日常投加的非氧化性殺菌劑一直延用低泡沫的JN-2A,細(xì)菌 已對(duì)其產(chǎn)生抗藥性,殺菌效果不明顯。

      3、循環(huán)水系統(tǒng)投用時(shí)預(yù)膜效果不太理想。整改措施:

      1、在大修后系統(tǒng)投用時(shí)應(yīng)進(jìn)行酸洗,置換合格后,進(jìn)行預(yù)膜處理。

      2、正常投用后的強(qiáng)化殺菌,嚴(yán)格控制異氧菌和生物粘泥,防止細(xì)菌再次大規(guī)模繁殖。

      3、強(qiáng)化日常生產(chǎn)管理。一是在保證冷卻效果的前提下,對(duì)冷卻塔逐間停運(yùn)一段時(shí)間進(jìn)

      行涼曬,以清除填料上黏附的殘余澡類、粘泥。二是加強(qiáng)旁濾,在不影響循環(huán)水系統(tǒng)正常運(yùn) 行的情況下,除去水中大部分微生物及微生物粘泥。三是完善循環(huán)水換熱器出口取樣管,實(shí) 行定期監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除泄漏點(diǎn)。

      第三篇:ISO9000基礎(chǔ)知識(shí)問答

      ISO9000基礎(chǔ)知識(shí)問答

      1. 什么是ISO9000?

      ISO是International Organization for Standardization的英語簡(jiǎn)稱(并非縮寫), 翻譯成中文就是“國際標(biāo)準(zhǔn)化組織”。它成立于1947年,是非政府性組織。

      ISO9000于1987年頒布的質(zhì)量管理與質(zhì)量保證系列國際標(biāo)準(zhǔn),1994年又做了第一次修訂換版。2000年又做了第二次修訂換版。

      2. 我公司為什么要推行ISO9000?

      A.有利于規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理行為,提高企業(yè)管理素質(zhì)及管理水平。

      B.有利于加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí),提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

      C.有利于進(jìn)行質(zhì)量的監(jiān)督管理,有效運(yùn)行和不斷完善質(zhì)量體系。

      D.有利于企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入國際市場(chǎng),提高企業(yè)極其產(chǎn)品的信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

      E.有利于顧客,員工,企業(yè)和社會(huì)多方受益。

      3. 質(zhì)量體系文件包括那些?

      第一層文件,質(zhì)量手冊(cè)。

      第二層文件,程序文件。

      第三層文件,作業(yè)指導(dǎo)書,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。

      第四層文件,質(zhì)量記錄,表單。

      4. 什么是質(zhì)量手冊(cè)?

      它是綱領(lǐng)性文件,是闡明一個(gè)組織質(zhì)量方針并描述質(zhì)量體系的文件。

      5. 什么是程序文件?

      為完成某項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的“方法”,如果把這些活動(dòng)和要求形成文件,就稱為程序文件或書面程序。

      6. 什么是作業(yè)指導(dǎo)書?

      它的主要內(nèi)容是描述崗位操作性的作業(yè)活動(dòng),包括操作規(guī)程,工藝文件,與質(zhì)量體系相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),部門制定的一些支持性文件等。

      7. 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的保證資源有什么?

      A.保證人的技能。

      B.保證使用合適的設(shè)備。

      C.保證使用合適的材料等。

      8. 不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的途經(jīng)是什么?

      A.及時(shí)針對(duì)不合格和不良趨勢(shì)采取有效的糾正措施和預(yù)防措施。

      B.有計(jì)劃的開展質(zhì)量審核活動(dòng),發(fā)現(xiàn)不足,立即糾正或改善。

      9. 實(shí)施ISO9000對(duì)員工的總要求是什么?

      A.熟悉并理解本企業(yè)的質(zhì)量方針。

      B.熟悉所在部門的職能。

      C.明確本人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)力。

      D.清楚本人工作所依據(jù)的文件。

      E.熟練掌握工作技能。

      10.實(shí)施ISO9000對(duì)文件管理人員的要求是什么?

      A.熟悉所管理的文件范圍。

      B.熟悉文件管理程序。

      C.掌握文件修改情況。

      D.熟悉文件的歸檔工作。

      E.隨時(shí)可出示所需的文件。

      11.對(duì)重要工作崗位操作人員的要求如何?

      A.熟悉崗位職責(zé)

      B.熟悉工作依據(jù)規(guī)范,程序。

      C.熟練掌握使用的工具、設(shè)備等。

      D.熟悉使用統(tǒng)計(jì)手法。

      E.經(jīng)過培訓(xùn),持證上崗。

      12.對(duì)管理工作人員的要求如何?

      A.熟悉本崗位職責(zé)。

      B.清楚工作所依據(jù)的文件。

      C.做好工作中所需的質(zhì)量記錄。

      D.了解本人有關(guān)的工作接口。

      E.熟悉本組織的質(zhì)量體系文件和自己工作相關(guān)的部分。

      F.了解本組織的質(zhì)量機(jī)構(gòu),質(zhì)量責(zé)任人,管理代表等。

      G.了解實(shí)施ISO9000的目的及所實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)的基本知識(shí)。

      13.對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)要求如何?

      A.理解質(zhì)量方針目標(biāo)。

      B.熟悉本部門的質(zhì)量職責(zé)和相關(guān)質(zhì)量體系文件。

      C.熟悉本部門與相關(guān)部門的工作接口。

      D.明確對(duì)下屬的工作要求。

      E.掌握本部門的質(zhì)量工作情況。

      14. 質(zhì)量對(duì)企業(yè)的意義是什么?

      A.質(zhì)量是企業(yè)的生命。

      B.質(zhì)量是企業(yè)信譽(yù)的標(biāo)志。

      C.質(zhì)量是企業(yè)開拓市場(chǎng)的武器。

      D.質(zhì)量是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的最佳途經(jīng)。

      15. 質(zhì)量對(duì)員工的意義是什么?

      A.質(zhì)量與每位員工的工作有關(guān)。

      B.質(zhì)量是全體員工相互配合,共同努力的結(jié)果。

      C.為保證質(zhì)量,每位員工都必須積極參與并做好本職工作。

      16. 質(zhì)量方針對(duì)員工的意義是什么?

      A.是員工開展質(zhì)量活動(dòng)的座右銘。

      B.員工必須了解質(zhì)量方針并能通日常工作來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的要求。

      C.團(tuán)隊(duì)精神的發(fā)揮。

      17. 質(zhì)量保證對(duì)企業(yè)的意義是什么?

      A.控制全部影響質(zhì)量的活動(dòng)。

      B.不斷對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核評(píng)價(jià),保證企業(yè)具有穩(wěn)定生產(chǎn)滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品的能力。

      18. 質(zhì)量體系的資源包括什么?

      人才資源(專業(yè)技能)資金,設(shè)施(研發(fā)、生產(chǎn)的硬件),設(shè)備(研制、生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備等)專業(yè)技術(shù)和方法(開發(fā)和生產(chǎn)的軟件)。

      19. 為什么要實(shí)施ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)?

      A.為了適應(yīng)國際化大趨勢(shì)。

      B.為了提高企業(yè)的管理水平。

      C.為了提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量水平。

      D.為了提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

      20. 質(zhì)量方針對(duì)企業(yè)的意義是什么?

      A.是企業(yè)開展質(zhì)量活動(dòng)的總的質(zhì)量宗旨和方向。

      B.企業(yè)須按質(zhì)量方針中表達(dá)的原則開展各項(xiàng)工作。

      C.企業(yè)須按質(zhì)量方針的承諾滿足顧客的需要。

      21. 質(zhì)量控制對(duì)員工要求是什么?

      A.員工的技能是質(zhì)量控制的重要內(nèi)容。

      B.員工是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制的重要因素。

      第四篇:網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識(shí)問答

      網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識(shí)問答

      問:什么是網(wǎng)絡(luò)安全?

      答:網(wǎng)絡(luò)安全是指網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的硬件、軟件及其系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)受到保護(hù),不因偶然的或者惡意的原因而遭到破壞、更改、泄露,系統(tǒng)可以連續(xù)可靠正常地運(yùn)行,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)不被中斷。

      問:什么是計(jì)算機(jī)病毒?

      答:計(jì)算機(jī)病毒(Computer Virus)是指編制者在計(jì)算機(jī)程序中插入的破壞計(jì)算機(jī)功能或者破壞數(shù)據(jù),影響計(jì)算機(jī)使用并且能夠自我復(fù)制的一組計(jì)算機(jī)指令或者程序代碼。

      問:什么是木馬?

      答:木馬是一種帶有惡意性質(zhì)的遠(yuǎn)程控制軟件。木馬一般分為客戶端(client)和服務(wù)器端(server)??蛻舳司褪潜镜厥褂玫母鞣N命令的控制臺(tái),服務(wù)器端則是要給別人運(yùn)行,只有運(yùn)行過服務(wù)器端的計(jì)算機(jī)才能夠完全受控。木馬不會(huì)像病毒那樣去感染文件。

      問:什么是防火墻?它是如何確保網(wǎng)絡(luò)安全的?

      答:使用防火墻(Firewall)是一種確保網(wǎng)絡(luò)安全的方法。防火墻是指設(shè)置在不同網(wǎng)絡(luò)(如可信任的企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)和不可信的公共網(wǎng))或網(wǎng)絡(luò)安全域之間的一系列部件的組合。它是不同網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)絡(luò)安全域之間信息的惟一出入口,能根據(jù)企業(yè)的安全政策控制(允許、拒絕、監(jiān)測(cè))出入網(wǎng)絡(luò)的信息流,且本身具有較強(qiáng)的抗攻擊能力。它是提供信息安全服務(wù),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)和信息安全的基礎(chǔ)設(shè)施。

      問:什么是后門?為什么會(huì)存在后門?

      答:后門(Back Door)是指一種繞過安全性控制而獲取對(duì)程序或系統(tǒng)訪問權(quán)的方法。在軟件的開發(fā)階段,程序員常會(huì)在軟件內(nèi)創(chuàng)建后門以便可以修改程序中的缺陷。如果后門被其他人知道,或是在發(fā)布軟件之前沒有刪除,那么它就成了安全隱患。

      問:什么叫入侵檢測(cè)?

      答:入侵檢測(cè)是防火墻的合理補(bǔ)充,幫助系統(tǒng)對(duì)付網(wǎng)絡(luò)攻擊,擴(kuò)展系統(tǒng)管理員的安全管理能力(包括安全審計(jì)、監(jiān)視、進(jìn)攻識(shí)別和響應(yīng)),提高信息安全基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的完整性。它從計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的若干關(guān)鍵點(diǎn)收集信息,并分析這些信息,檢查網(wǎng)絡(luò)中是否有違反安全策略的行為和遭到襲擊的跡象。

      問:什么叫數(shù)據(jù)包監(jiān)測(cè)?它有什么作用?

      答:數(shù)據(jù)包監(jiān)測(cè)可以被認(rèn)為是一根竊聽電話線在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中的等價(jià)物。當(dāng)某人在“監(jiān)聽”網(wǎng)絡(luò)時(shí),他們實(shí)際上是在閱讀和解釋網(wǎng)絡(luò)上傳送的數(shù)據(jù)包。如果你需要在互聯(lián)網(wǎng)上通過計(jì)算機(jī)發(fā)送一封電子郵件或請(qǐng)求下載一個(gè)網(wǎng)頁,這些操作都會(huì)使數(shù)據(jù)通過你和數(shù)據(jù)目的地之間的許多計(jì)算機(jī)。這些傳輸信息時(shí)經(jīng)過的計(jì)算機(jī)都能夠看到你發(fā)送的數(shù)據(jù),而數(shù)據(jù)包監(jiān)測(cè)工具就允許某人截獲數(shù)據(jù)并且查看它。

      問:什么是NIDS?

      答:NIDS是Network Intrusion Detection System的縮寫,即網(wǎng)絡(luò)入侵檢測(cè)系統(tǒng),主要用于檢測(cè)Hacker或Cracker通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的入侵行為。NIDS的運(yùn)行方式有兩種,一種是在目標(biāo)主機(jī)上運(yùn)行以監(jiān)測(cè)其本身的通信信息,另一種是在一臺(tái)單獨(dú)的機(jī)器上運(yùn)行以監(jiān)測(cè)所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的通信信息,比如Hub、路由器。

      問:什么叫SYN包?

      答:TCP連接的第一個(gè)包,非常小的一種數(shù)據(jù)包。SYN攻擊包括大量此類的包,由于這些包看上去來自實(shí)際不存在的站點(diǎn),因此無法有效進(jìn)行處理。

      問:加密技術(shù)是指什么?

      答:加密技術(shù)是最常用的安全保密手段,利用技術(shù)手段把重要的數(shù)據(jù)變?yōu)閬y碼(加密)傳送,到達(dá)目的地后再用相同或不同的手段還原(解密)。

      加密技術(shù)包括兩個(gè)元素:算法和密鑰。算法是將普通的信息或者可以理解的信息與一串?dāng)?shù)字(密鑰)結(jié)合,產(chǎn)生不可理解的密文的步驟,密鑰是用來對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼和解密的一種算法。在安全保密中,可通過適當(dāng)?shù)蔫€加密技術(shù)和管理機(jī)制來保證網(wǎng)絡(luò)的信息通信安全。

      問:什么叫蠕蟲病毒?

      答:蠕蟲病毒(Worm)源自第一種在網(wǎng)絡(luò)上傳播的病毒。1988年,22歲的康奈爾大學(xué)研究生羅伯特·莫里斯(Robert Morris)通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送了一種專為攻擊UNIX系統(tǒng)缺陷、名為“蠕蟲”(Worm)的病毒。蠕蟲造成了6000個(gè)系統(tǒng)癱瘓,估計(jì)損失為200萬到6000萬美元。由于這只蠕蟲的誕生,在網(wǎng)上還專門成立了計(jì)算機(jī)應(yīng)急小組(CERT)?,F(xiàn)在蠕蟲病毒家族已經(jīng)壯大到成千上萬種,并且這千萬種蠕蟲病毒大都出自黑客之手。

      問:什么是操作系統(tǒng)型病毒?它有什么危害?

      答:這種病毒會(huì)用它自己的程序加入操作系統(tǒng)或者取代部分操作系統(tǒng)進(jìn)行工作,具有很強(qiáng)的破壞力,會(huì)導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)癱瘓。而且由于感染了操作系統(tǒng),這種病毒在運(yùn)行時(shí),會(huì)用自己的程序片斷取代操作系統(tǒng)的合法程序模塊。根據(jù)病毒自身的特點(diǎn)和被替代的操作系統(tǒng)中合法程序模塊在操作系統(tǒng)中運(yùn)行的地位與作用,以及病毒取代操作系統(tǒng)的取代方式等,對(duì)操作系統(tǒng)進(jìn)行破壞。同時(shí),這種病毒對(duì)系統(tǒng)中文件的感染性也很強(qiáng)。

      問:莫里斯蠕蟲是指什么?它有什么特點(diǎn)?

      答:它的編寫者是美國康乃爾大學(xué)一年級(jí)研究生羅特·莫里斯。這個(gè)程序只有99行,利用了Unix系統(tǒng)中的缺點(diǎn),用Finger命令查聯(lián)機(jī)用戶名單,然后破譯用戶口令,用Mail系統(tǒng)復(fù)制、傳播本身的源程序,再編譯生成代碼。

      最初的網(wǎng)絡(luò)蠕蟲設(shè)計(jì)目的是當(dāng)網(wǎng)絡(luò)空閑時(shí),程序就在計(jì)算機(jī)間“游蕩”而不帶來任何損害。當(dāng)有機(jī)器負(fù)荷過重時(shí),該程序可以從空閑計(jì)算機(jī)“借取資源”而達(dá)到網(wǎng)絡(luò)的負(fù)載平衡。而莫里斯蠕蟲不是“借取資源”,而是“耗盡所有資源”。

      問:什么是DDoS?它會(huì)導(dǎo)致什么后果?

      答:DDoS也就是分布式拒絕服務(wù)攻擊。它使用與普通的拒絕服務(wù)攻擊同樣的方法,但是發(fā)起攻擊的源是多個(gè)。通常攻擊者使用下載的工具滲透無保護(hù)的主機(jī),當(dāng)獲得該主機(jī)的適當(dāng)?shù)脑L問權(quán)限后,攻擊者在主機(jī)中安裝軟件的服務(wù)或進(jìn)程(以下簡(jiǎn)稱代理)。這些代理保持睡眠狀態(tài),直到從它們的主控端得到指令,對(duì)指定的目標(biāo)發(fā)起拒絕服務(wù)攻擊。隨著危害力極強(qiáng)的黑客工具的廣泛傳播使用,分布式拒絕服務(wù)攻擊可以同時(shí)對(duì)一個(gè)目標(biāo)發(fā)起幾千個(gè)攻擊。單個(gè)的拒絕服務(wù)攻擊的威力也許對(duì)帶寬較寬的站點(diǎn)沒有影響,而分布于全球的幾千個(gè)攻擊將會(huì)產(chǎn)生致命的后果。

      問:局域網(wǎng)內(nèi)部的ARP攻擊是指什么?

      答:ARP協(xié)議的基本功能就是通過目標(biāo)設(shè)備的IP地址,查詢目標(biāo)設(shè)備的MAC地址,以保證通信的進(jìn)行。

      基于ARP協(xié)議的這一工作特性,黑客向?qū)Ψ接?jì)算機(jī)不斷發(fā)送有欺詐性質(zhì)的ARP數(shù)據(jù)包,數(shù)據(jù)包內(nèi)包含有與當(dāng)前設(shè)備重復(fù)的Mac地址,使對(duì)方在回應(yīng)報(bào)文時(shí),由于簡(jiǎn)單的地址重復(fù)錯(cuò)誤而導(dǎo)致不能進(jìn)行正常的網(wǎng)絡(luò)通信。一般情況下,受到ARP攻擊的計(jì)算機(jī)會(huì)出現(xiàn)兩種現(xiàn)象:

      1.不斷彈出“本機(jī)的XXX段硬件地址與網(wǎng)絡(luò)中的XXX段地址沖突”的對(duì)話框。

      2.計(jì)算機(jī)不能正常上網(wǎng),出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中斷的癥狀。

      因?yàn)檫@種攻擊是利用ARP請(qǐng)求報(bào)文進(jìn)行“欺騙”的,所以防火墻會(huì)誤以為是正常的請(qǐng)求數(shù)據(jù)包,不予攔截。因此普通的防火墻很難抵擋這種攻擊。

      問:什么叫欺騙攻擊?它有哪些攻擊方式?

      答:網(wǎng)絡(luò)欺騙的技術(shù)主要有:HONEYPOT和分布式HONEYPOT、欺騙空間技術(shù)等。主要方式有:IP欺騙、ARP欺騙、DNS欺騙、Web欺騙、電子郵件欺騙、源路由欺騙(通過指定路由,以假冒身份與其他主機(jī)進(jìn)行合法通信或發(fā)送假報(bào)文,使受攻擊主機(jī)出現(xiàn)錯(cuò)誤動(dòng)作)、地址欺騙(包括偽造源地址和偽造中間站點(diǎn))等。

      1、修改二級(jí)緩存并不能加速XP

      在眾多的XP優(yōu)化技巧中,較為流行的一種說法是Windows XP系統(tǒng)需要用戶手工打開CPU的二級(jí)緩存,這樣才能使CPU發(fā)揮出最大效率。這種說法流傳相當(dāng)廣泛,現(xiàn)在使用率最高的Windows系統(tǒng)優(yōu)化軟件之一的“Windows 優(yōu)化大師”也是持這種觀點(diǎn),在它的優(yōu)化設(shè)置欄中就有優(yōu)化CPU二級(jí)緩存的選項(xiàng)。

      我們先看看這個(gè)所謂的優(yōu)化技巧是怎樣告訴我們的。

      【W(wǎng)indows XP系統(tǒng)中,默認(rèn)狀態(tài)下CPU二級(jí)緩存并未打開。為了提高系統(tǒng)性能,我們可以通過修改注冊(cè)表,或使用“Windows優(yōu)化大師”等軟件來開啟它。

      運(yùn)行注冊(cè)表編輯器,展開HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Management分支,雙擊右側(cè)窗口中的“SecondLevelDataCace”,然后在彈出的窗口中直接填入當(dāng)前計(jì)算機(jī)所使用的CPU的二級(jí)緩存容量即可。

      賽揚(yáng)處理器的二級(jí)緩存為128KB,應(yīng)將其值設(shè)置為80(16進(jìn)制,下同)。PⅡ、PⅢ、P4均為512KB二級(jí)緩存,應(yīng)設(shè)置為200;PⅢE(EB)、P4 Willamette只有256KB二級(jí)緩存,應(yīng)設(shè)置為100;AMD Duron只有64KB二級(jí)緩存,應(yīng)設(shè)置為40;K6-3擁有256KB二級(jí)緩存;Athlon擁有512KB二級(jí)緩存;Athlon XP擁有256KB二級(jí)緩存;Athlon XP(Barton核心)擁有512KB二級(jí)緩存。

      使用Windows優(yōu)化大師也可以正確設(shè)置CPU的二級(jí)緩存:?jiǎn)?dòng)Windows優(yōu)化大師,選擇“系統(tǒng)性能優(yōu)化”,在“文件系統(tǒng)優(yōu)化”中,最上面就是關(guān)于CPU二級(jí)緩存的設(shè)置項(xiàng)。拖動(dòng)滑塊到相應(yīng)的位置后,保存設(shè)置并重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)即可?!?/p>

      事實(shí)真的是這樣嗎?

      XP系統(tǒng)優(yōu)化的兩個(gè)誤區(qū)

      我們?cè)谖④浀闹R(shí)庫中找到了如下的內(nèi)容:“HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Management”中的SecondLevelDataCache鍵的值只有在Windows XP系統(tǒng)從硬件抽象層(Hardware Abstraction Layer)讀取CPU二級(jí)緩存(L2)失敗時(shí)才會(huì)讀取SecondLevelDataCache鍵的數(shù)據(jù)。而且SecondLevelDataCache鍵值=0的意義是二級(jí)緩存為256KB。原文(english)

      在一篇知識(shí)庫文章中我們還找到了“Do not change the SecondLevelDataCache entry ”這樣的話,在文章中指出一些第三方資料宣稱修改SecondLevelDataCache鍵的值可以提高系統(tǒng)性能是不正確的。二級(jí)緩存的數(shù)值是由操作系統(tǒng)檢測(cè)并且完全不受SecondLevelDataCache值的影響。原文(english)

      從微軟知識(shí)庫的文章中我們可以看到,所謂的Windows XP系統(tǒng)需要用戶手動(dòng)打開二級(jí)緩存這種說法是錯(cuò)誤的。Windows XP系統(tǒng)是根據(jù)硬件抽象層讀取CPU的二級(jí)緩存數(shù)值。只有在讀取失敗時(shí)才會(huì)讀取SecondLevelDataCache的值,而且SecondLevelDataCache的默認(rèn)數(shù)值0所代表的意義就是二級(jí)緩存為256KB,而不是表示關(guān)閉。所以CPU的二級(jí)緩存在任何時(shí)候都是開啟的,用戶沒有必要再自行修改。

      2、去掉QoS的20%網(wǎng)速真的會(huì)快嗎

      在各種的Windows XP優(yōu)化文章中有一篇關(guān)于QoS的文章可謂是歷史悠久,從Windows XP剛開始發(fā)布時(shí)就開始流傳,一直到現(xiàn)在還出現(xiàn)在頻頻出現(xiàn)在各種Windows XP的優(yōu)化文章中。

      那這個(gè)技巧到底是什么呢?

      我們先來看看這個(gè)優(yōu)化技巧的其中一個(gè)版本。

      “在“運(yùn)行”對(duì)話框中鍵入“gpedit.msc”命令來打開“組策略”窗口,再從“管理模板”下找到“網(wǎng)絡(luò)”項(xiàng)目,這里有一個(gè)“QOS數(shù)據(jù)包調(diào)度”項(xiàng),展開后可以在窗口右側(cè)的“設(shè)置”列下看到一個(gè)“限制可保留帶寬”的項(xiàng)目,雙擊該項(xiàng)目,可以看到這里的“帶寬限制”默認(rèn)值為20%,我們只要將它修改為“已啟用”,并將“帶寬限制”值改為“0%”就可以讓帶寬得用率達(dá)到最高?!?/p>

      事實(shí)是不是真的向上面這個(gè)優(yōu)化技巧說的那樣Windows XP把20%的帶寬保留下來不給我們用呢?把20%修改為0%之后是不是真的可以達(dá)到加快上網(wǎng)速度的目的呢?答案當(dāng)然是否定的。下面我們先看看微軟是怎樣解釋這個(gè)問題的。

      在微軟的KB316666號(hào)知識(shí)庫中對(duì)QoS的問題是如下解釋的:

      與 Windows 2000 一樣,在 Windows XP 中,程序也可以通過 QoS 應(yīng)用程序編程接口(API)來利用 QoS。所有程序可以共享百分之百的網(wǎng)絡(luò)帶寬,特別要求帶寬優(yōu)先權(quán)的程序除外。其他程序也可以使用這種“保留”的帶寬,正在發(fā)送數(shù)據(jù)的請(qǐng)求程序除外。默認(rèn)情況下,程序保留的帶寬累計(jì)可達(dá)終端計(jì)算機(jī)每個(gè)接口的基本鏈接速度的百分之二十。如果保留帶寬的程序發(fā)送的數(shù)據(jù)量沒有完全用完帶寬,保留帶寬的未用部分可用于同一主機(jī)上的其他數(shù)據(jù)流。

      在微軟的KB316666中明確表示許多發(fā)表的技術(shù)文章和新聞組文章多次提到 Windows XP 通常為 QoS 保留百分之二十的可用帶寬的說法是錯(cuò)誤的。

      我們首先來明確QoS的真正含義是什么。QoS的中文意義是:聯(lián)網(wǎng)服務(wù)質(zhì)量。具體是指在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)連接上應(yīng)用的各種通信或程序類型優(yōu)先技術(shù)。QoS技術(shù)的存在是為了獲得更好的聯(lián)網(wǎng)服務(wù)質(zhì)量。QoS是一組服務(wù)要求,網(wǎng)絡(luò)必須滿足這些要求才能確保適當(dāng)服務(wù)級(jí)別的數(shù)據(jù)傳輸。

      QoS 的實(shí)施可以使類似網(wǎng)絡(luò)電視,網(wǎng)絡(luò)音樂等實(shí)時(shí)應(yīng)用程序最有效地使用網(wǎng)絡(luò)帶寬。由于它可以確保某個(gè)保證級(jí)別有充足的網(wǎng)絡(luò)資源,所以它為共享網(wǎng)絡(luò)提供了與專用網(wǎng)絡(luò)類似的服務(wù)級(jí)別。它同時(shí)提供通知應(yīng)用程序資源可用情況的手段,從而使應(yīng)用程序能夠在資源有限或用盡時(shí)修改請(qǐng)求。在Windows XP系統(tǒng)中引入QoS技術(shù)的目標(biāo)是建立用于網(wǎng)絡(luò)通訊的保證傳輸系統(tǒng)。

      從上面這些微軟對(duì)QoS的解釋我們可以知道通過在組策略編輯器中把QoS的20%修改為0%達(dá)不到優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能的目標(biāo)。而在組策略里面的修改的20%參數(shù)是指當(dāng)使用了QoS API編寫程序需要訪問網(wǎng)絡(luò)時(shí)能夠使用的最大帶寬量,如果我們?cè)O(shè)置為0%,那就意味著使用QoS API編寫的應(yīng)用程序不得不和其他應(yīng)用程序爭(zhēng)奪有限的帶寬,可能產(chǎn)生的后果就是需要優(yōu)先通信的數(shù)據(jù)沒有得到優(yōu)先權(quán)。從這一點(diǎn)來說把QoS的20%修改為0%不但沒有好處還會(huì)產(chǎn)生使得某些實(shí)時(shí)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序不能有效使用網(wǎng)絡(luò)帶寬的問題。所以這個(gè)所謂的優(yōu)化技巧可以說是一個(gè)誤導(dǎo)。

      第五篇:電工基礎(chǔ)知識(shí)問答

      電工基礎(chǔ)知識(shí)問答

      1.什么是電路?電路一般有哪幾部分組成?電路有哪幾種狀態(tài)?

      答:電流經(jīng)過的途徑叫電路。電路一般由電源、負(fù)載、開關(guān)和連接導(dǎo)線組成。電路由斷

      路、通路、短路三種狀態(tài);一般應(yīng)避免短路狀態(tài)。

      2.什么是電流?電流的大小取決于什么?

      答:電荷有規(guī)則的運(yùn)動(dòng)稱為電流。電流的大小取決于在一定時(shí)間內(nèi)通過導(dǎo)體截面的電荷

      量的多少。在同一時(shí)間內(nèi)通過導(dǎo)體截面的電荷量越多,表示導(dǎo)線中的電流越大。

      3.什么是直流電?電流方向如何確定?

      答:電流的大小和方向都不隨時(shí)間變化的電流稱為

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