第一篇:爐小修總結(jié)
7號爐繼電保護(hù)小修工作總結(jié)
1檢修工期:
計劃工作時間:2008年2月25日——2008年2月29日。
實際工作時間:2008年3月6日 ——2008年3月11日。
2檢修標(biāo)準(zhǔn)項目:
2.1繼電保護(hù)設(shè)備及相關(guān)二次回路清掃、檢查工作結(jié)束,繼電器外殼無損壞,繼電器、端子排和電流互感器二次接線端子無灰塵,物見本色,繼電器及相關(guān)二次回路接線、電纜標(biāo)志清楚。
2.2繼電保護(hù)回路正負(fù)電源對地、跳閘線對地、正電源對跳閘線間絕緣測試合格,用1000V兆歐表測量絕緣電阻阻值均大于50兆歐以上。
2.3保護(hù)出口、低電壓出口中間繼電器直流電阻測試合格,實測數(shù)值與銘牌標(biāo)注數(shù)值誤差均小于±10%,滿足繼電器檢驗規(guī)程規(guī)定。
2.4繼電保護(hù)設(shè)備及相關(guān)二次回路接線檢查正確,繼電器接線柱及端子排螺釘壓接可靠。
2.5繼電保護(hù)傳動開關(guān)跳閘試驗良好,對應(yīng)保護(hù)動作流程及信號指示正確;傳動試驗結(jié)束后,對保護(hù)出口繼電器接點逐一外觀檢查良好。
3檢修非標(biāo)準(zhǔn)項目:
無。
4工作結(jié)論:
7號爐甲乙引風(fēng)、甲乙送風(fēng)、甲乙磨煤、甲乙排粉共計8臺高壓電機(jī)繼電保護(hù)小修工作于2008年3月11日全部結(jié)束,各項試驗數(shù)據(jù)及傳動試驗項目全部合格,可以投入運行。
電氣分場繼電班
2008年3月12日
第二篇:爐小修工作總結(jié)
2號爐小修工作總結(jié)
工作負(fù)責(zé)人:郗海東
工作時間:2006.2.27—2006.3.2
工作票號:20060305012
非標(biāo)項目:無
標(biāo)準(zhǔn)項目:1.高壓電動機(jī)試驗:定子直流電阻的測量;
定子絕緣電阻試驗。
2.高壓電纜試驗:交聯(lián)電纜只進(jìn)行絕緣電阻的測量。
3.真空開關(guān)絕緣電阻、交流耐壓。氧化鋅避
雷器直流1毫安動作電壓、75%1毫安動
作電壓下的動作電流。
結(jié)論:小修過程中對8臺高壓電機(jī)進(jìn)行全項目試驗,對
電機(jī)高壓電纜進(jìn)行試驗,真空開關(guān)試驗良
好,未發(fā)現(xiàn)問題,試驗項目全部合格。
高壓班
2006-3-7
第三篇:爐小修工作總結(jié)
8號爐小修工作總結(jié)
工作負(fù)責(zé)人:徐慶寶
工作時間:2008.4.3—2008.4.11
工作票號:20080305002
非標(biāo)項目:無
標(biāo)準(zhǔn)項目:
1.高壓電動機(jī)試驗:
定子直流電阻的測量,標(biāo)準(zhǔn):線間差不應(yīng)超過最小值的1%。結(jié)論:合格 定子絕緣電阻試驗,標(biāo)準(zhǔn):絕緣電阻不低于6MΩ。結(jié)論:合格
2.高壓電纜試驗:
交聯(lián)電纜絕緣電阻的測量,標(biāo)準(zhǔn):絕緣電阻不低于500MΩ。結(jié)論:合格
結(jié)論:小修過程中對8臺高壓電機(jī)和高壓電纜進(jìn)行試驗試驗良好,未發(fā)現(xiàn)問題,試驗項目全部合格。
高壓班
2008.4.10
第四篇:小修總結(jié)
小修總結(jié)
同力30W機(jī)組計劃2011年5月28日停機(jī),2011年6月19日開機(jī),實際與2011年5月28日停機(jī),2011年6月15日開機(jī),比計劃提前4天開機(jī);檢修工作計劃2011年5月29日開工,2011年6月18日結(jié)束,實際是2011年6月29日開工,2011年6月14日結(jié)束,檢修工作提前4天完成。本次檢修歷時17天,共辦理熱力機(jī)械票26份,動火工作票2份。完成C級檢修標(biāo)準(zhǔn)檢修項目共計40項。本人在本次小修中在整體上全面負(fù)責(zé),基本上較圓滿的完成了本次小修的各項工作。
本次小修計劃項目共40項:
1、2A汽泵再循環(huán)電動門解體檢查
2、高壓導(dǎo)氣管氣動疏水門更換3、2A小機(jī)輔汽進(jìn)汽電動門檢查
4、凝汽器水側(cè)清洗以及凝汽器汽側(cè)、低壓轉(zhuǎn)子末級葉片檢查
5、#2冷卻塔攔污柵清理、冷卻塔內(nèi)管路及填料檢查
6、#2機(jī)組前池旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)沖洗水泵入口總門更換7、2B工業(yè)旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)旁路管砂眼處理及2A、2B濾網(wǎng)清理
8、電動給水泵工作、潤滑冷油器清理9、2A、2B閉式水冷卻器清理、2A、2B真空泵換熱器清理11、2A、2B小汽輪機(jī)機(jī)冷油器清理12、2A、2B內(nèi)冷水冷卻器清理、2A、2B循泵填料室注膠、2A、2B循泵前池濾網(wǎng)檢查、2A汽泵中間抽頭逆止門法蘭泄漏處理、#3高加疏水至除氧器逆止門砂眼處理或更換17、2A、2B前置泵入口管道安全門內(nèi)漏處理
18、#2機(jī)電動給水泵入口管道安全門內(nèi)漏處
19、#2機(jī)夾層聯(lián)箱進(jìn)汽手動門、電動門內(nèi)漏處理、#1、2、3高加水位計加裝一次門、#2機(jī)組電動給水泵、2A、2B前置泵入口濾網(wǎng)補(bǔ)焊加固22、2A汽泵出口逆止門后放水一、二次門檢查
23、輔汽母管至鍋爐手動門前后疏水門檢查
24、#5低加啟動排氣門檢查
25、主機(jī)冷油器切換閥切換不暢檢查
26、#2機(jī)組電動給水泵入口濾網(wǎng)排污門檢查
27、一抽逆止門前疏水氣動門檢查
28、高壓主汽閥閥殼氣動疏水門檢查
29、高壓調(diào)門閥殼氣動疏水門檢查30、2A、2B汽動給水泵抽芯包檢查
31、#2高調(diào)門操縱機(jī)構(gòu)檢查
32、#1高加高Ⅰ值至高Ⅱ值水位計連通閥漏點處理
33、#2機(jī)組#2高加至#3高加疏水調(diào)整門下焊縫補(bǔ)焊處處理34、2A汽動給水泵再循環(huán)至除氧器逆止門更換
35、#2機(jī)組主機(jī)冷油器冷卻用水調(diào)整門解體檢查
36、#2機(jī)組主機(jī)冷油器解體清理37、2機(jī)高排06-PT01B壓力表一次門外漏泄漏處理
38、所有轉(zhuǎn)動設(shè)備軸承油脂更換、油室用油更換
39、其他度夏措施未盡事宜的實施
40、高壓疏水彎頭測厚與檢查、延期缺陷處理
未完成項目共8項:
1、高壓導(dǎo)氣管氣動疏水門未更換;無配件
2、#2機(jī)循環(huán)水前池旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)沖洗水泵入口總門未更換;系統(tǒng)無
法隔離3、2A工業(yè)水旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)未清理;系統(tǒng)無法隔離
4、#
1、#
2、#3高加水位計無法加裝一次門;無安裝位置
5、一抽逆止門前疏水氣動門未更換;無配件
6、高壓主汽閥閥殼氣動疏水門未更換;無配件
7、高壓調(diào)門閥殼氣動疏水門未更換;無配件8、2A、2B循環(huán)填料室注膠;設(shè)備停運中
增加項目共8項:
1、高、中壓缸軸封供氣疏水器后手動門及旁路門內(nèi)漏
2、軸封外漏母管疏水器前手動門及排大氣門內(nèi)漏
3、凝汽器A側(cè)回轉(zhuǎn)室底部放水門更換
4、凝汽器B側(cè)進(jìn)水室底部放水門更換5、2A、2B汽泵機(jī)械密封水磁性濾網(wǎng)解體檢查
6、凝汽器上水查漏
7、電泵機(jī)械密封水磁性濾網(wǎng)解體檢查8、2A、2B汽泵機(jī)械密封水磁性濾網(wǎng)解體檢查
實際完成檢修項目共40項:
1、2A汽泵再循環(huán)電動門解體檢查;
2、2A、2B前置泵入口管道安全門內(nèi)漏處理
3、#2機(jī)電動給水泵入口管道安全門內(nèi)漏處理4、2A汽泵中間抽頭逆止門法蘭泄漏處理;
5、#2機(jī)夾層聯(lián)箱進(jìn)汽電動門內(nèi)漏處理6、2A汽泵出口逆止門后放水一、二次門檢查
7、輔汽母管至鍋爐手動門前后疏水門檢查
8、#5低加啟動排氣門檢查
9、#2機(jī)組電動給水泵、前置泵入口濾網(wǎng)排污門檢查10、2A、2B汽動給水泵再循環(huán)至除氧器逆止門更換
11、#2機(jī)循環(huán)水沖洗水泵進(jìn)出口門解體檢查
12、#2機(jī)組主機(jī)冷油器冷卻用水調(diào)整門解體檢查
13、軸封供氣管道疏水疏水器前手動門及旁路門、排大氣門內(nèi)漏
14、高、中壓缸軸封供氣疏水器后手動門及旁路門內(nèi)漏
15、軸封外漏母管疏水器前手動門及排大氣門內(nèi)漏
16、凝汽器A側(cè)回轉(zhuǎn)室底部放水門更換J41H-16DN5017、凝汽器B側(cè)進(jìn)水室底部放水門更換J41H-16DN8018、#3高加疏水至除氧器逆止門砂眼處理
19、#2機(jī)組電動給水泵、2A、2B前置泵入口濾網(wǎng)補(bǔ)焊加固
20、#1高加高Ⅰ值至高Ⅱ值水位計連通閥漏點處理
21、#2機(jī)組#2高加至#3高加疏水調(diào)整門下焊縫補(bǔ)焊處處理22、2機(jī)高排06-PT01B壓力表一次門外漏泄漏處理23、2B工業(yè)旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)旁路管砂眼處理及2B濾網(wǎng)清理24、2A、2B汽泵機(jī)械密封水磁性濾網(wǎng)解體檢查
25、電泵機(jī)械密封水磁性濾網(wǎng)解體檢查
26、電動給水泵潤滑、工作冷油器清理
27、#2機(jī)組主機(jī)冷油器解體清理28、2A、2B閉式水冷卻器清理29、2A、2B真空泵換熱器清理30、2A、2B小汽輪機(jī)冷油器清理31、2A、2B內(nèi)冷水冷卻器清理32、2A、2B循泵前池濾網(wǎng)檢查
33、主機(jī)冷油器切換閥切換不暢檢查34、2B汽動給水泵抽芯包檢查
35、#2高調(diào)門操縱機(jī)構(gòu)檢查
36、所有轉(zhuǎn)動設(shè)備軸承油脂更換、油室用油更換
37、高壓疏水彎頭測厚與檢查、延期缺陷處理
38、凝汽器汽側(cè)上水查漏
40、其他度夏措施未盡事宜的實施
為了在#2機(jī)C級檢修中做到文明施工,制定了嚴(yán)格的文明檢修管理辦法,多次強(qiáng)調(diào)文明檢修的重要性,并對文明檢修情況進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督。小修中認(rèn)真按要求將檢修設(shè)備定置擺放整齊,檢修場地地面全部鋪膠皮。防止發(fā)生漏油、漏水、漏氣等現(xiàn)象。及時清理各種檢修過程中產(chǎn)生的廢棄物,做到“工完、料盡、場地清”。檢修人員進(jìn)入現(xiàn)場均按要求著裝,佩戴安全帽。按照檢修工藝精細(xì)施工,杜絕野蠻施工;尊重運行操作、質(zhì)檢和管理人員,同其他專業(yè)檢修隊伍友好和睦相處,密切配合,同心同力做好了C級檢修工作。
由于這次小修是本人第一次全面負(fù)責(zé)的小修工作,雖然基本上完成了本次小修工作,達(dá)到了檢修要求,但是在很多方面還存在欠缺和不足。首先,管理方面不夠系統(tǒng),一些工作的安排較籠統(tǒng),雖然在要求的工期內(nèi)完成,但是過程較混亂;其次,安全施工上要求還不夠嚴(yán)格;第三,工具準(zhǔn)備和分配較亂。以上這些不足需要在今后的工作中引起重視并改進(jìn)。
李海軍
2011年6月30日
第五篇:小修總結(jié)
1#爐小修總結(jié)
經(jīng)過五天緊張的工作,1#爐的小修工作在24日晚上點火,25日上午與汽輪機(jī)組并汽運行。在這次小修過程中有失誤也有收獲,以下對此次小修工作進(jìn)行總結(jié)。
在這次小修中我還是負(fù)責(zé)班組電儀工作的檢修任務(wù)。工作項目雖然不多但是每項都至關(guān)重要,項項都要當(dāng)成重點工作來對待。
1.雙色水位計石英管更換,左側(cè)水位計水閥漏水處理。1#爐水位
計石英管是去年9月份更換的,使用壽命半年,距離此次小修剛好半年,雖然中間大修一次停爐二十天。考慮到石英管的質(zhì)量和人員和設(shè)備安全,經(jīng)過專工許可,對1#左右側(cè)石英管進(jìn)行更換。早更換過程中發(fā)現(xiàn)石英管內(nèi)壁有很多氣泡,個別的氣泡的管壁已經(jīng)很薄,然后對兩端壓蓋清理裝復(fù)。
2.1#引風(fēng)變室引風(fēng)變清掃檢查,引風(fēng)機(jī)軸承檢查,引風(fēng)機(jī)葉輪檢
查,一次風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承檢查及引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)軸承溫度測點檢查。檢查時發(fā)現(xiàn)引風(fēng)變鐵心線圈,引風(fēng)機(jī)變頻器內(nèi),690-1開關(guān)不同程度的附有一層飛灰,針對這個現(xiàn)象我們用吹風(fēng)機(jī)、毛刷、破布對附著在設(shè)備上的飛灰進(jìn)行吹掃,清理。變頻器出現(xiàn)開關(guān)電纜有老化現(xiàn)象進(jìn)行處理,電機(jī)軸承檢查正常,溫度測點檢查正常。引風(fēng)變冷卻風(fēng)機(jī)檢查運轉(zhuǎn)正常。
3.尾氣布袋負(fù)壓測點清理檢查,鍋爐壓力表,變送器檢查校準(zhǔn)。
檢查時發(fā)現(xiàn)反應(yīng)塔差壓測點有略微的堵塞,其他測點檢查都還正常。變送器壓力根據(jù)實際情況,沒有做調(diào)整。
4.逆推1底座關(guān)節(jié)軸承及軸銷更換,風(fēng)室風(fēng)門封閉及尾氣設(shè)備檢
查,冷卻塔噴槍裝復(fù),活性炭噴頭檢查正常。
在檢修班管理方面,經(jīng)過這次小修,班組有不足和表現(xiàn)好的地方。保質(zhì)保量的完成了上級下達(dá)的檢修任務(wù),做到零事故零缺陷。以后再接再厲,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的全年零事故的優(yōu)秀班組。經(jīng)過這次小修,全體檢修班成員都有了不同程度的提高,為以后再次小修打下了基礎(chǔ)。