第一篇:高爐風(fēng)口破損形式及改進(jìn)措施
高爐風(fēng)口破損形式及改進(jìn)措施
風(fēng)口是高爐冶煉所必需的重要工藝設(shè)備,其壽命長短直接影響高爐的順行和產(chǎn)量。風(fēng)口破損造成的經(jīng)濟(jì)損失非常大,常見的風(fēng)口破損有熔損、開裂及龜裂、磨損、曲損四種形式。
1、熔損
風(fēng)口熔損主要是瞬間的高強(qiáng)度熱流沖擊造成的。在爐況不穩(wěn)定使風(fēng)口局部熱流密度陡然增加、操作不順發(fā)生崩料使?fàn)t內(nèi)熔融物沉積于風(fēng)口表面、風(fēng)口下部出現(xiàn)爐缸結(jié)厚或堆積使液態(tài)渣鐵直接接觸到風(fēng)口壁時,就會產(chǎn)生強(qiáng)大的瞬間熱流沖擊,順間熱流值大于風(fēng)口所能承受的最大熱流值,風(fēng)口就會熔損。另一種熔損是高爐鐵水沖熔風(fēng)口造成的。
2、開裂及龜裂
風(fēng)口開裂及龜裂是熱應(yīng)力作用的結(jié)果,風(fēng)口內(nèi)溫度梯度越大,風(fēng)口所受熱應(yīng)力就越大,風(fēng)口就越容易產(chǎn)生焊縫開裂。龜裂與開裂有所不同,龜裂主要與風(fēng)口表面粘結(jié)層的脫落有關(guān)。
3、磨損
磨損主要是噴吹煤粉對風(fēng)口內(nèi)表面的磨損。當(dāng)煤粉從噴槍口噴入直吹管后,迅速與熱風(fēng)混合,形成高溫稀相氣固兩相高速流。氣固兩相流對風(fēng)口的磨損應(yīng)屬于磨粒磨損,它產(chǎn)生的機(jī)理主要有:沖蝕、疲勞、微切削三種。
4、曲損
風(fēng)口曲損比較簡單,高爐因操作不當(dāng)出現(xiàn)崩、滑料時,或處理爐墻結(jié)厚洗爐時,往往會有大塊爐料沿爐墻突然下滑,并打在風(fēng)口上,從而砸壞或砸歪風(fēng)口,造成風(fēng)口漏風(fēng)、漏水,以至于不得不更換風(fēng)口。
提高風(fēng)口制造質(zhì)量的措施:
1、提高風(fēng)口材質(zhì)純度,提高風(fēng)口鑄造質(zhì)量,提高風(fēng)口焊接質(zhì)量。
2、風(fēng)口的結(jié)構(gòu)也要合理,應(yīng)采用的風(fēng)口結(jié)構(gòu)是:貫流式風(fēng)口。中小型企業(yè)因水壓偏低,建議采用雙室或多室風(fēng)口,以代替結(jié)構(gòu)不合理的空腔式風(fēng)口。
第二篇:高爐風(fēng)口破損原因及預(yù)防
高爐風(fēng)口破損原因及預(yù)防
王喜兵
(酒鋼集團(tuán)翼城鋼鐵股份有限公司)
摘要高爐風(fēng)口是高爐送風(fēng)制度中關(guān)鍵設(shè)備,壽命的長短直接影響著高爐的連續(xù)強(qiáng)化生產(chǎn),風(fēng)口的破損破壞了高爐正常的生產(chǎn)秩序,對高爐的產(chǎn)量、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、都有很大的影響。本文根據(jù)多年操作高爐的實(shí)踐談?wù)剬︼L(fēng)口破損的認(rèn)識,并提出預(yù)防風(fēng)口破損的幾點(diǎn)建議。
關(guān) 鍵 詞風(fēng)口破損防治 煤氣流風(fēng)口破損的原因分析
高爐風(fēng)口處在高爐下部的要害部位,伸入爐內(nèi)的外表面在1950℃-2450℃的高溫環(huán)境下、不僅承受著高溫液態(tài)渣鐵的惡劣侵蝕、而且受到循環(huán)區(qū)焦炭的撞擊及落下焦炭的磨損。風(fēng)口破損的原因據(jù)國內(nèi)外風(fēng)口破損統(tǒng)計(jì),渣鐵侵蝕造成的占80-92%,磨損的占3-15%,龜裂破損的占5%以下。實(shí)踐表明風(fēng)口損壞的主要因素是渣鐵對風(fēng)口前端、上端、下端的熔蝕,當(dāng)其熱負(fù)荷急劇超過風(fēng)口承受極限熱負(fù)荷時就被燒壞;其次是風(fēng)口內(nèi)側(cè)及外、上表面磨損和龜裂損壞。
1.1高爐煤氣流紊亂
由于爐體本身設(shè)備原因或爐腹煤氣指數(shù)超過正常范圍,風(fēng)量與料柱透氣性不適應(yīng),料柱透氣性變差,高爐內(nèi)的煤氣流分布紊亂,在料柱疏松區(qū)容易吹出管道。從爐頂成像儀可以看出焦炭被吹翻現(xiàn)象,管道方向的爐料得不到充分的預(yù)熱與還原,大量生料下降到風(fēng)口時降低了爐缸溫度,在風(fēng)口區(qū)形成堆積,影響渣鐵滲透,風(fēng)口下端熱負(fù)荷將異常升高,超過正常工作下所承受的熱流強(qiáng)度值942*103w/m2,風(fēng)口瞬時即被燒損。另一方面由于出現(xiàn)管道后,風(fēng)口循環(huán)區(qū)縮短,渣皮不穩(wěn)定頻繁脫落致使風(fēng)口上端磨損加劇。
1.2 送風(fēng)制度不合理
爐缸是高爐本體的要害部位,是高爐初始煤氣的發(fā)源地,決定了高爐初始煤氣流分布狀態(tài)。風(fēng)口布局不合理,造成爐缸四周工作不勻,容易形成邊緣與中心堆積,爐缸有效容積縮小導(dǎo)致渣、鐵水面上升,滑尺崩料時高溫鐵水快速接觸風(fēng)口表面而燒熔風(fēng)口。
1.3 原燃料條件惡化
無論大高爐與小高爐焦炭質(zhì)量直接影響高爐的順行。主要是焦炭強(qiáng)度與焦炭負(fù)荷要匹配在一定范圍,隨著煤比提高,焦炭負(fù)荷加重,焦炭骨架作用顯的更為突出。一旦焦炭質(zhì)量大幅度下降,到達(dá)爐缸的焦末增加,惡化爐缸死焦柱的透氣透液性,熔化的渣鐵不能順利下達(dá)爐缸底部,將會影響風(fēng)口的使用壽命。
1.4 有害元素
入爐有害元素對高爐壽命的影響目前得到廣大煉鐵工作者的認(rèn)可,有害元素循環(huán)富集破壞高爐順行,尤其是K2O、Na2O、Zn侵蝕爐缸磚襯,導(dǎo)致風(fēng)口中套上翹,風(fēng)口小套角度改變將增加風(fēng)口下沿死區(qū)。
1.5 風(fēng)口長度、斜度及噴煤槍角度不匹配
隨著高爐的進(jìn)一步強(qiáng)化,煉鐵工作者認(rèn)識到活躍爐缸中心的重要性,都采取了加長風(fēng)口活躍中心,而忽略了邊緣氣流的發(fā)展,導(dǎo)致邊緣堆積損壞風(fēng)口,正常風(fēng)口長度與爐缸直徑的比值小于0.6%,以達(dá)到合理的循環(huán)區(qū)。風(fēng)口斜度一般5度以內(nèi),太大噴吹煤粉容易沖刷風(fēng)口內(nèi)壁。
1.6 風(fēng)口質(zhì)量
風(fēng)口處于高溫的惡劣環(huán)境下,要求風(fēng)口小套含銅純度要高,純度低,導(dǎo)熱性會降低,使風(fēng)口承受的熱流強(qiáng)度大大降低、耐溫、侵蝕能力減弱。如果風(fēng)口表面不光滑,粗糙不平,導(dǎo)致受熱不均,熱應(yīng)力作用下容易出現(xiàn)龜裂現(xiàn)象。
1.7 風(fēng)口、風(fēng)口上端與下端冷卻壁漏水
風(fēng)口、風(fēng)口上端與下端冷卻壁大量漏水后,導(dǎo)致風(fēng)口區(qū)域渣鐵堆積,風(fēng)口上部熔化的渣鐵不能滲透到爐缸,堆積區(qū)域增大,使渣鐵面接觸鐵水而燒損;另一方面是處理完冷卻壁后盲目樂觀,風(fēng)口處堆積沒有完全處理或開風(fēng)口過早致使風(fēng)口連續(xù)燒壞。減少風(fēng)口破損的措施
2.1 重視高爐煤氣流的調(diào)整。根據(jù)爐型、原料條件及時調(diào)整裝料制度,控制局部氣流發(fā)展,穩(wěn)定上部煤氣流,爐頂各點(diǎn)溫度偏差≤50℃。下部通過調(diào)整送風(fēng)制度,控制爐腹煤氣指數(shù),保持合理的風(fēng)口循環(huán)區(qū)域,確保冶煉強(qiáng)度與原燃料條件相適應(yīng),維持高爐各段渣皮穩(wěn)定,減少脫落現(xiàn)象,盡量杜絕滑尺崩料,達(dá)到爐缸工作均勻活躍。
2.2 嚴(yán)抓原料質(zhì)量,確保精料入爐。原料質(zhì)量要從采購開始,嚴(yán)格按進(jìn)料標(biāo)準(zhǔn)控制入廠原料有害元素。分廠要在經(jīng)濟(jì)配料的前提下合理搭配用料結(jié)構(gòu),控制入爐粉末≤2%,使風(fēng)量與料柱透氣性相適應(yīng)。
2.3 采用結(jié)構(gòu)合理貫流式風(fēng)口并利用檢修機(jī)會定期更換風(fēng)口,降低休風(fēng)率,確保爐缸工作正常。提高冷卻水量與冷卻水壓1.0-1.3Mpa,改善水質(zhì),確保水速達(dá)到8m/s以上,大大改善風(fēng)口傳熱效果,形成風(fēng)口表面保護(hù)渣皮,延長風(fēng)口使用壽命。
2.4 定時巡檢風(fēng)口工作狀態(tài),根據(jù)噴吹情況調(diào)整煤槍長度及角度,杜絕煤粉磨損風(fēng)口內(nèi)壁。
2.5 細(xì)化高爐操作,穩(wěn)定熱制度與造渣制度,使軟熔區(qū)域在較窄的范圍上下波動,根據(jù)有害元素富集量及時排堿,控制堿富集≤0.9kg/t。
2.6 對于風(fēng)口及上下方冷卻壁損壞漏水嚴(yán)重時,應(yīng)堵此風(fēng)口操作,根據(jù)爐缸活躍情況捅開所堵風(fēng)口,防止連續(xù)燒壞。結(jié)論
3.1 風(fēng)口損壞存在著諸多客觀與主觀因素。隨著風(fēng)口結(jié)構(gòu)、質(zhì)量的不斷提高,風(fēng)口質(zhì)量目前已經(jīng)不是風(fēng)口破損的主要原因,高爐操作制度不合理與操作方式不當(dāng)是當(dāng)前導(dǎo)致風(fēng)口大量破損的主要原因。
3.2 在同等原料、設(shè)備、操作條件下,提高水壓依舊是延長高爐風(fēng)口壽命的重要措施。4參考文獻(xiàn)
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第三篇:高爐風(fēng)口區(qū)域煤氣泄漏安全防護(hù)工作措施
風(fēng)口區(qū)域煤氣泄漏安全防護(hù)工作措施
1、煉鐵廠要高度重視X高爐風(fēng)口區(qū)域煤氣濃度超標(biāo)期間安全管理,結(jié)合崗位作業(yè)實(shí)際,制訂防煤氣中毒臨時性安全操作規(guī)程,指導(dǎo)崗位員工安全作業(yè)和正確防護(hù)。同時,需充分利用高爐休風(fēng)有效時機(jī),采取可靠措施,努力減少風(fēng)口各套間煤氣泄漏量,確保崗位作業(yè)安全。
2、加強(qiáng)危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)的安全管理,現(xiàn)場需增設(shè)部分空氣呼吸器及防護(hù)器材。
3、X#高爐應(yīng)立即組織相關(guān)崗位作業(yè)人員對風(fēng)口各套間煤氣泄漏情況進(jìn)行排查,摸清各風(fēng)口煤氣泄漏量,并形成記錄,便于日常作業(yè)中安全防護(hù)和高爐休風(fēng)時消除煤氣泄漏方式的選擇。
4、X#高爐風(fēng)口平臺需加強(qiáng)崗位通風(fēng),現(xiàn)場需增設(shè)部分軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)。崗位作業(yè)和檢修作業(yè)時,可設(shè)置定點(diǎn)強(qiáng)制排風(fēng),防止區(qū)域煤氣聚集,控制煤氣危害。
5、風(fēng)口平臺區(qū)域各崗位作業(yè)人員必須強(qiáng)化煤氣中毒防護(hù)教育,嚴(yán)格執(zhí)行煤氣區(qū)域兩人以上作業(yè)安全規(guī)定。作業(yè)時,專職監(jiān)護(hù)人員需佩戴煤氣報(bào)警儀現(xiàn)場監(jiān)護(hù),并密切關(guān)注風(fēng)口各設(shè)施工作狀態(tài),發(fā)現(xiàn)異常,及時撤離。
6、臨時性故障檢修時,高爐必須指定專人落實(shí)防煤氣中毒的安全措施,落實(shí)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員,強(qiáng)化現(xiàn)場通風(fēng)。檢修人員在安全措施落實(shí)后,方可進(jìn)行檢修作業(yè)。同時,視現(xiàn)場煤氣濃度變化情況,采取佩戴空氣呼吸器進(jìn)行檢修作業(yè)。
安全處
XXXX年X月XX日
第四篇:025 10號高爐風(fēng)口小套頻繁漏水原因分析及處理措施
10號高爐風(fēng)口小套頻繁漏水原因分析及處理措施 胡永平
楊召永封冬貫
(圣戈班穆松橋中國徐州基地?zé)掕F廠)摘 要: 對圣戈班徐州基地10號高爐在2008年10月12月期間風(fēng)口頻繁漏水進(jìn)行原因分析,確定了冷卻水的水質(zhì)及水壓是風(fēng)口小套損壞的直接原因,高爐操作因素的影響亦是風(fēng)口損壞不可忽視的因素,通過實(shí)施一系列的措施處理后,到目前為止己連續(xù)6個月無風(fēng)口小套漏水現(xiàn)緣的發(fā)生。
關(guān)鍵詞:高爐
小套
漏水
處理措施 1 引言
圣戈班徐州基地10號(420m3)高爐是圣戈班中國區(qū)徐州基地鑄管配套節(jié)能降耗技術(shù)改造項(xiàng)目,于2008年9月16日建成投產(chǎn),14個風(fēng)口,風(fēng)口小套采用雙腔式斜風(fēng)口,小套冷卻水采用高壓水(0.95Mpa),高爐凈環(huán)水系統(tǒng)采用高循環(huán)率運(yùn)行,為保證循環(huán)水水質(zhì),嚴(yán)格控制循環(huán)水系統(tǒng)的腐蝕率及熱污垢系數(shù),使系統(tǒng)長期穩(wěn)定地正常運(yùn)行。在高爐凈環(huán)水系統(tǒng)中設(shè)有投加水質(zhì)穩(wěn)定藥劑的裝置。高爐開爐1月后,出現(xiàn)風(fēng)口小套頻繁漏水現(xiàn)象,嚴(yán)重影響著高爐的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2風(fēng)口小套損壞的數(shù)量及位置描述 2.1 風(fēng)口小套損壞的數(shù)量及分布
自2008年10月22日(即開爐后36天)至2008年12月26日,風(fēng)口小套共計(jì)損壞31個,在11月14日至11月28日期間平均一天更換一個,嚴(yán)重的11月27日及12月1日每天更換3個,風(fēng)口壽命最短的為8天,最長的亦僅為72天。平均壽命為28天。(風(fēng)口更換的數(shù)量及位置分布如表1)
2.2風(fēng)口損壞的位置描述
小套的損壞相對于風(fēng)口位置無明顯的規(guī)律性,各風(fēng)口均有損壞現(xiàn)象。所有風(fēng)口小套的損壞均在前端、上沿,其中小套內(nèi)口損壞所占比例為20%,初期的損壞全是此種現(xiàn)象,燒損比例為55%,90%更換下來的風(fēng)口小套存在龜裂現(xiàn)象,風(fēng)口損壞形狀如圖
1、圖
2、圖3。
3原因分析
3.1加工制作質(zhì)量因素
最初風(fēng)口的損壞全部在內(nèi)口的上沿,根據(jù)當(dāng)時的現(xiàn)象分析并結(jié)合其他高爐小套損壞的經(jīng)驗(yàn)判斷,此種損壞應(yīng)為小套的質(zhì)量問題,而影響小套質(zhì)量因素主要為材質(zhì)及加工制作質(zhì)量,后續(xù)的材質(zhì)化驗(yàn)分析表明,小套材質(zhì)含銅較高達(dá)99.6%,基本可以判斷非材質(zhì)因素引起,造成前端內(nèi)口開裂的主要原因可以判定為風(fēng)口小套的加工制作質(zhì)量因素,通過對風(fēng)口小套進(jìn)行解剖及聯(lián)系制作廠家,亦證明此種因素的存在。(小套解剖如圖
4、圖5)
3.2冷卻制度因素
10號高爐風(fēng)口小套采用雙腔式,其壽命已較空腔式風(fēng)口有很大提高,在風(fēng)口結(jié)構(gòu)確定的情況下,風(fēng)口的壽命主要取決與冷卻水的水質(zhì)及水速,在高爐開爐初期,高爐冷卻水質(zhì)尚能接近設(shè)計(jì)要求,隨著時間的推移,高爐循環(huán)水雖進(jìn)行加藥處理,但由種}水的水源水質(zhì)較差,高爐冷卻水的水質(zhì)已達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,同時從節(jié)約水資源考慮設(shè)計(jì)中要求系統(tǒng)高倍率運(yùn)行,排污系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力不足,從而造成水質(zhì)越來越差(水質(zhì)要求及實(shí)際數(shù)值如表2),11月1日后總堿度明顯升高,最高達(dá)700mg/l,是標(biāo)準(zhǔn)要求的3.3倍(要求<210mg/1),在風(fēng)口小套出水溫度達(dá)35℃時,小套內(nèi)出現(xiàn)水垢,后續(xù)解剖小套發(fā)現(xiàn),小套前腔內(nèi)部的水垢最厚達(dá)1.5mm,平均在0.7~0.8ram之間,在300℃時水垢的導(dǎo)熱系數(shù)為0.48W/(m.K)僅為純銅的0.13%,水垢嚴(yán)重惡化風(fēng)口壁與冷卻水之間的傳熱,風(fēng)口前端導(dǎo)熱系數(shù)大幅降低進(jìn)而造成風(fēng)口小套的大量燒壞。
在高爐最初的設(shè)計(jì)方案中,風(fēng)口小套使用的高壓水壓力為0.95MPa(廠家以此設(shè)計(jì)小套前腔結(jié)構(gòu)),而生產(chǎn)過程中10號高爐的高壓水壓力為0.65MPa。與設(shè)計(jì)要求相差0.3MPa,在前腔過水面積固定的情況下,水速達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。而水速的降低更進(jìn)一步減弱了風(fēng)口小套的導(dǎo)熱能力,增加了風(fēng)口的破損。這也是小套損壞的直接原因。3.3操作因素
高爐正常生產(chǎn)時,風(fēng)口小套上部的熱流強(qiáng)度是下部的3倍,當(dāng)風(fēng)口前端出現(xiàn)粘結(jié)物下降時,熔融物沉積與風(fēng)口表面,造成強(qiáng)大的瞬間熱流沖擊而使小套損壞。在開爐后近一月內(nèi),由于對無料鐘爐項(xiàng)布料規(guī)律未能全面掌握,高爐生產(chǎn)過程中因布料的原因造成煤氣流分布不合理,爐溫大幅波動,多次出現(xiàn)上下兩爐含[Si]量差值大于0.4的現(xiàn)象。在觀察風(fēng)口時亦能夠經(jīng)常看到風(fēng)El前端粘結(jié)物下降,而這種現(xiàn)象是風(fēng)口小套損壞不可忽視的原因。3.4停水因素
2008年11月15日16:25分由于外圍事故,造成生產(chǎn)線停電,從而造成高爐停水達(dá)30分鐘,此次停水雖未造成風(fēng)口小套直接燒壞,但停水加劇了小套漏水現(xiàn)象的發(fā)生,在此后的15天內(nèi),風(fēng)口小套的損壞頻率急劇上升。(風(fēng)口小套停水后損壞個數(shù)如圖6)
3.5其他可能因素
高壓水的進(jìn)水口在回水管道上,使回水中的氣泡未來得及分離就被水泵抽走,從而在風(fēng)口小套內(nèi)部造成汽膜現(xiàn)象的出現(xiàn),加之小套水速不足,造成汽膜層部位熱流強(qiáng)度加大。此外,風(fēng)口小套使用冷卻回水,造成小套進(jìn)水溫度較其他部位偏高,而冷卻水溫的升高,為水垢的形成創(chuàng)造了先天性的條件,從而使小套內(nèi)部出現(xiàn)惡性循環(huán)過程。3.5.1處理措施
(1)對高壓水系統(tǒng)全面檢查,將高壓水泵出口蝶閥全開,對高壓過濾器進(jìn)行清理,使高壓水的壓力達(dá)到0.9Mpa,接近設(shè)計(jì)要求。
(2)聯(lián)系套的生產(chǎn)廠家,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)水壓不能完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求的現(xiàn)象,依據(jù)水壓0.8Mpa來確定小套前腔的合理結(jié)構(gòu)。
(3)在高爐操作上,及時改變布料角度,穩(wěn)定煤氣流,杜絕爐溫的大幅波動,減少風(fēng)口前端粘結(jié)物下降現(xiàn)象的發(fā)生。
(4)在暫時無法對水質(zhì)進(jìn)行軟化處理的情況下,增加循環(huán)水的外排量,降低循環(huán)倍率,以此改善循環(huán)水質(zhì)。
(5)采購質(zhì)量較好的風(fēng)口小套,利用檢修機(jī)會逐步更換。3.5.2經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
(1)通過上述一系列的措施處理后,到目前為止已連續(xù)6個月無風(fēng)口小套漏水現(xiàn)象的發(fā)生。
(2)此次風(fēng)口小套頻繁漏水,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)50萬元,頻繁的休風(fēng)造成高爐生產(chǎn)效率降低,而前期依據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷為小套的質(zhì)量問題,對風(fēng)口小套水質(zhì)及水速的影響未引起足夠重視,延緩了處理的時間。
(3)風(fēng)口小套使用的高壓水應(yīng)避免在回水上取水,最好單獨(dú)直接供水。10號高爐利用檢修機(jī)會改造高壓水的取水口應(yīng)盡快實(shí)施。
(4)在目前無法增加水質(zhì)軟化設(shè)備的前提下,向循環(huán)水池內(nèi)補(bǔ)本公司熱電廠剩余軟水,以此改善水質(zhì),減少循環(huán)水的外排量,也是一種較好的辦法。
參考文獻(xiàn)
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第五篇:高爐風(fēng)口平臺出鐵場鋼結(jié)構(gòu)安裝分包合同
風(fēng)口平臺出鐵場及水力沖渣系統(tǒng)鋼結(jié)構(gòu)安裝工程分包合同
總包單位:某某項(xiàng)目經(jīng)理部(以下簡稱甲方)
分包單位:某某建設(shè)工程集團(tuán)公司某某分公司(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及《建筑安裝工程承包合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程項(xiàng)目分包給乙方施工。結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
定相應(yīng)的管理制度。
二、乙方應(yīng)建立完善的安全管理制度,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督檢查。施工中如違反有關(guān)規(guī)定而發(fā)生的安全事故,乙方應(yīng)在2小時內(nèi)通知甲方。由甲方按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰、上報(bào),其損失由乙方承擔(dān)。
三、乙方的施工機(jī)具、材料、周轉(zhuǎn)材料、臨時設(shè)施均應(yīng)放置在甲方劃定的區(qū)域內(nèi),并自行承擔(dān)消防保衛(wèi)工作;如發(fā)生公、私財(cái)物被盜及火災(zāi)均由乙方負(fù)責(zé)。
四、乙方施工現(xiàn)場應(yīng)達(dá)到文明工地合格標(biāo)準(zhǔn),若被有關(guān)部門評為不合格工地,乙方應(yīng)在兩天內(nèi)按要求整改完畢,并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰。
五、甲、乙雙方簽訂的安全、治安協(xié)議是本合同的組成部分,具有同等效力。
六、工程完工后,乙方應(yīng)在甲方限定期限內(nèi)將設(shè)施、材料、周轉(zhuǎn)材料全部清退出場,超過期限不作清理,甲方將按廢棄物清理出場,所發(fā)生的清理費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
6、將水源、電源提供到紅線邊緣,并保證乙方施工期間施工和生活用水、用電供應(yīng)。
二、乙方責(zé)任:
1、乙方指派呂國華為施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人,共同履行本合同的各項(xiàng)規(guī)定。按照合同規(guī)定的分包范圍,及時組織施工管理人員、材料、施工機(jī)械進(jìn)場,服從甲方對現(xiàn)場平面、進(jìn)度、質(zhì)量、安全的管理和協(xié)調(diào)。
2、在整個施工階段按總包單位的要求和有關(guān)規(guī)定,保證配置能滿足所承擔(dān)的工程項(xiàng)目所需的管理人員、施工機(jī)械、周轉(zhuǎn)料具、工種齊全的施工作業(yè)人員。并做好材料采購供應(yīng)和保管工作。
3、負(fù)責(zé)施工區(qū)域內(nèi)(含生活大臨)的用水、用電和臨時設(shè)施的施工、管理和維修。
4、負(fù)責(zé)編制施工方案、技術(shù)措施施工方案、進(jìn)度計(jì)劃、進(jìn)場計(jì)劃、用電(用水)計(jì)劃、驗(yàn)收資料及相關(guān)質(zhì)保資料等,及時報(bào)送甲方。
5、嚴(yán)格執(zhí)行甲方的質(zhì)量管理制度,負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收資料的收集、整理和編制工作,并配合甲方作好整個施工過程的各項(xiàng)管理工作,6、在每月22日前向甲方報(bào)送本月已完成工程量的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和下月施工計(jì)劃、季度施工計(jì)劃。
7、做好乙方施工人員的安全教育工作,負(fù)責(zé)施工過程中的自身安全。由于安全措施不利造成安全事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
8、加強(qiáng)乙方人員治安保衛(wèi)和防火教育,施工點(diǎn)應(yīng)落實(shí)安全防范、防火措施。在施工過程中發(fā)生的治安案件和火災(zāi)事故由乙方負(fù)責(zé),并自行承擔(dān)造成的損失。
9、根據(jù)本工程所在地政府部門以及甲方和業(yè)主的各項(xiàng)管理規(guī)定,做到文明施工,工完場凈、活完料清,保持現(xiàn)場整潔。
10、嚴(yán)格按照施工圖、技術(shù)資料和現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求以及施工網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度組織施工,加強(qiáng)對每個施工節(jié)點(diǎn)的考核,在確保工程質(zhì)量的前提下,按合同工期按時交工,并配合甲方作好交工驗(yàn)收、竣工結(jié)算工作。
11、已完工的建筑物、構(gòu)筑物和安裝的設(shè)備,在交工前應(yīng)負(fù)責(zé)保護(hù),并清理好現(xiàn)場,待分包工程竣工驗(yàn)收后全部撤離現(xiàn)場。
12、乙方承擔(dān)其在分包工程中所產(chǎn)生的全部債務(wù),未經(jīng)甲方同意不得轉(zhuǎn)包或以甲方名義對外聯(lián)系業(yè)務(wù),給甲方造成損失。
13、在合同規(guī)定的保修期內(nèi),對屬于乙方責(zé)任的工程質(zhì)量問題,由乙方無償修理。
乙方不履行上述各項(xiàng)義務(wù),造成工期延誤和工程損失等,由乙方自行負(fù)責(zé)。
3、發(fā)生重大質(zhì)量事故或在質(zhì)量檢查中被質(zhì)監(jiān)部門評為不合格。
4、工期達(dá)不到已確定的節(jié)點(diǎn)考核要求。
5、甲方依據(jù)上述情況的發(fā)生終止合同后,乙方有義務(wù)保護(hù)好已完工程移交甲方,并在三天內(nèi)將人員、機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料撤出現(xiàn)場,逾期則按