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      高爐風(fēng)口小套頻繁燒損的原因分析及探討

      時間:2019-05-14 16:08:14下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:高爐風(fēng)口小套頻繁燒損的原因分析及探討

      480m3 高爐風(fēng)口小套頻繁燒損的原因分析及探討

      第一煉鐵廠生產(chǎn)科

      李霏

      風(fēng)口小套頻繁燒損的生產(chǎn)現(xiàn)狀始終是困擾我公司煉鐵廠生產(chǎn)指標(biāo)的瓶頸問題。為解決此問題,公司各層領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員對此進(jìn)行過多次的研討分析,進(jìn)行過相關(guān)措施進(jìn)行預(yù)防,但收效甚微?,F(xiàn)筆者根據(jù)老區(qū)480m3高爐7、8月的風(fēng)口套燒損情況及風(fēng)口套燒損機理探討如下,僅為個人觀點,不足之處在所難免,僅供參考。

      一、風(fēng)口套燒損的情況分類。

      風(fēng)口套燒損機理可分為熔損、破損和磨損三類。實際觀察來看,我單位大部分為渣鐵侵蝕滴落后造成的熔損,少部分為本身材質(zhì)或焊接質(zhì)量不合格造成的破損和磨損。風(fēng)口所處的工作環(huán)境惡劣,部分質(zhì)量過關(guān)的風(fēng)口套在熱梯度的作用下,也有可能造成裂紋或滲漏,從而導(dǎo)致漏水。而破損多發(fā)生在風(fēng)口套本身焊接縫部位,同時可根據(jù)燒損后打磨觀察,內(nèi)孔大外孔小的狀態(tài)即可斷定為本身破損,而熔損多為外孔大,內(nèi)孔小。因我公司燒損風(fēng)口的現(xiàn)狀絕大部分為鐵水滴落熔損,故著重探討熔損情況的分析及預(yù)防。

      二、造成風(fēng)口小套熔損的機理。

      造成風(fēng)口套燒損的原因很多,但最基本的燒損機理即是:風(fēng)口受熱超負(fù)荷,冷卻介質(zhì)難以及時傳導(dǎo)散熱,從而導(dǎo)致風(fēng)口套溫度高于銅質(zhì)固液相反應(yīng)的700℃界限溫度,當(dāng)達(dá)到銅劇烈氧化的900℃界限溫度時,風(fēng)口很快在高溫高壓下燒壞漏水。而影響導(dǎo)熱的因素大致有如下幾個方面:

      1)風(fēng)口套本身的材質(zhì)結(jié)構(gòu)。這包括風(fēng)口套銅質(zhì)的純度、性能,本身結(jié)構(gòu)的合理性。我單位大都是銅質(zhì)99%以上的貫流式風(fēng)口,基本應(yīng)能滿足本級別高爐的風(fēng)口要求。

      2)冷卻介質(zhì)的壓力、流量以及流速。當(dāng)前各地區(qū)的高爐均在強化生產(chǎn),尤其是民營企業(yè)的高爐利用系數(shù)和指標(biāo)都日趨提高。之前的許多設(shè)計參數(shù)已難以滿足強化冶煉的需求。我單位的風(fēng)口套水壓0.9-0.8Mpa,水量16-15t/h,均同部分高冶強的同級高爐來比較,只能說是在下限水平。而對于流速來說,應(yīng)該保持在7-16m/s,才能滿足我單位的高爐生產(chǎn)需求。(尚未計算,預(yù)計為下限值)

      3)爐缸狀況。高爐爐缸活躍、穩(wěn)定順行是煉鐵生產(chǎn)順暢的基本要求。所以說爐缸無論是產(chǎn)生哪種堆積,對風(fēng)口套燒損都產(chǎn)生了巨大的影響。造成爐缸堆積的原因主要有三種:一是低爐溫堆積,二是高堿度堆積,三是石墨碳堆積。在我單位的原燃料條件下,焦炭熱強度一般,基本在50-53左右,反應(yīng)性在30左右,同時入爐礦的轉(zhuǎn)鼓強度較低,基本都在70左右徘徊,由此來看,在原燃料方面有對中心死焦柱不利因素。另外因燒結(jié)堿度波動較大范圍(1.5-2.2不等),為保證鐵水質(zhì)量,長期采取堿度上限操作,從而使中心料柱更容易堆積,造成料柱透氣透液性變差。

      三、操作制度。

      1、爐頂布料。為了保障高爐順行,在我單位的原燃料條件下,之前各高爐都執(zhí)行的是有意識的發(fā)展邊緣的操作方針。高爐操作人員在布料時在焦礦布料方面基本都是負(fù)角差多環(huán)布料。這雖然維持了順行,但是由于煤氣邊緣發(fā)展,煤氣利用率偏低,導(dǎo)致爐內(nèi)化學(xué)熱無法充分利用,高爐負(fù)荷難以提升,燃料比固然難以降低,這在成本方面有很大的損失。同時因邊緣煤氣的發(fā)展,導(dǎo)致爐墻溫度升高,渣皮難以穩(wěn)定,風(fēng)口回旋區(qū)不能縱深到爐缸中心內(nèi),爐內(nèi)料柱必然透氣性較差。更直接的后果就是冷卻設(shè)施加重了負(fù)荷,受氣流沖刷嚴(yán)重而難以維持長時間的正常使用。

      2、風(fēng)溫。高風(fēng)溫操作是高爐冶煉工作者追求的目標(biāo)。但是如何合理的使用同樣要引起重視。我單位考核風(fēng)溫的混風(fēng)全關(guān)使用率指標(biāo),在某種角度上導(dǎo)致高爐操作人為影響爐況波動。因熱風(fēng)爐的狀態(tài)不同,透氣保溫的能力不同,全關(guān)混風(fēng)操作造成了個別高爐在換爐前后的風(fēng)溫風(fēng)壓均波動幅度較大,這樣導(dǎo)致高溫區(qū)變化,渣帶波動,渣皮不穩(wěn)。

      3、富氧噴煤。我單位高爐入爐風(fēng)量為1450-1480m3/min,風(fēng)溫1150-1180℃,噴煤比約在130-140kg/t水平,按照首鋼的風(fēng)口理論燃燒溫度計算公式可知我單位此項參數(shù)處于略高水平。因富氧達(dá)2500-3000m3/h即可滿足2150℃的合理風(fēng)口理論燃燒溫度值。超過此數(shù)值,將加劇風(fēng)口前渣鐵生成的溫度和速度,從而加劇風(fēng)口前熱流交換劇烈,如處于渣鐵難以及時滲透過死料柱到達(dá)爐缸時,風(fēng)口前高速的氣流將帶動積蓄的渣鐵對風(fēng)口套的接觸沖刷,從而導(dǎo)致風(fēng)口套迅速磨損和燒熔。而穩(wěn)定的噴煤和富氧使用,避免過多的富氧導(dǎo)致的風(fēng)口前氧過剩系數(shù)過大(超過1.15),對保護(hù)風(fēng)口套有積極意義。

      4、渣鐵外排。因客觀條件的制約,我單位各高爐的出鐵正點率大大低于正常值。高爐內(nèi)渣鐵不能及時的排出爐外,導(dǎo)致爐內(nèi)渣鐵積攢空間減小,從而導(dǎo)致爐料透氣性緊張,而隨著渣鐵的不均勻不及時的排出,爐內(nèi)極易在出鐵前后料速變化,難行、崩料、低料線等導(dǎo)致軟熔帶上下波動,渣皮脫落,脫落的渣皮對風(fēng)口區(qū)的冷卻設(shè)備造成的熱負(fù)荷波動,機械沖刷等大大提高了風(fēng)口燒損的機率。

      5、堿金屬影響。高爐配吃燒結(jié)機頭除塵灰,導(dǎo)致堿金屬富集循環(huán)。雖然堿金屬對風(fēng)口套無過多的直接影響,但是對焦炭的破損影響不容低估。而焦炭的強度降低后加劇了爐內(nèi)料柱的透氣性影響,導(dǎo)致渣鐵難以及時滲透,從而影響風(fēng)口區(qū)域的傳熱導(dǎo)熱,造成風(fēng)口套燒損具備了前提。雖然公司控制了此項因素,但堿金屬的及時外排,不是一蹴而就的短期工作,仍需引起足夠的重視,應(yīng)采取措施定期排堿。

      6、連續(xù)及長期休風(fēng)的影響。在這方面的影響下,高爐料柱內(nèi)呆滯,透液透氣性變差,渣鐵溫度不足,流動性差等都可能造成風(fēng)口套燒損。

      7、其他因素。包括煤粉的質(zhì)量、噴煤的風(fēng)口均勻度等等,都不作為主要因素,但是同樣要引起足夠的重視,以便為高爐整體穩(wěn)定順行提供外部條件的保證。

      以上僅是本人在6月底到公司第一煉鐵廠工作后,對7月、8月份發(fā)生的連續(xù)風(fēng)口套頻繁燒損(個數(shù)均為60以上)的粗淺分析,現(xiàn)就此分析根據(jù)我單位實際提議部分可控措施。

      四、預(yù)防及改進(jìn)措施。

      1、加強原燃料的篩分。對高爐入爐料進(jìn)行全程篩分監(jiān)控考核。嚴(yán)格制定和執(zhí)行槽下清理篩底的工作。尤其是在雨季,最大限度的避免大量粉末爐料入爐。減少由此造成的爐料透氣性差,爐內(nèi)壓差偏高,邊緣氣流發(fā)展的原料條件。

      2、改變布料思路,堅決控制邊緣氣流。發(fā)展中心氣流,控制邊緣氣流,提高煤氣利用率。這是降成本、穩(wěn)順行的重要布料手段。打透中心,控制邊緣,穩(wěn)定渣皮,嚴(yán)格執(zhí)行“壓邊”操作,高爐順行才有保證。當(dāng)然,具體手段及幅度視各爐的具體情況而定。

      3、穩(wěn)定風(fēng)溫操作。應(yīng)該按照各熱風(fēng)爐的具體狀況,采取折算后的平均風(fēng)溫值來使用混風(fēng)控制。而不應(yīng)該單純的全關(guān)混風(fēng)閥機械性的操作。避免換爐前后的風(fēng)溫大幅波動導(dǎo)致的爐內(nèi)溫度場的變化。

      4、穩(wěn)定富氧噴煤操作。根據(jù)噴煤比的水平,在結(jié)合風(fēng)溫的使用水平基礎(chǔ)上,維持合理的風(fēng)口前理論燃燒溫度。避免過多富氧導(dǎo)致的風(fēng)口前煤氣發(fā)生量過少,sio大量生成等因素對爐料透氣性影響,同時控制過量渣鐵生成速度,在爐料中能及時滲透到爐缸,避免在風(fēng)口前大量積蓄而燒損風(fēng)口。尤其是在連續(xù)的休復(fù)風(fēng)的爐況下,過早富氧噴煤更是因爐內(nèi)熱儲備不足加劇爐內(nèi)渣鐵難以滲透爐缸,從而導(dǎo)致風(fēng)口燒損。

      5、穩(wěn)定渣鐵正點排出率。調(diào)配好鐵水罐車,及時排凈渣鐵,使?fàn)t內(nèi)生成的渣鐵有空間,不在風(fēng)口前積攢是避免風(fēng)口套燒損的重要一環(huán)。

      6、控制堿金屬入爐量,采取適當(dāng)降低爐渣堿度的方式進(jìn)行排堿。可以放寬鐵水含硫的范圍,由當(dāng)前的0.01-0.02%放寬至0.03-0.045即可。但此操作要求入爐礦的各成分(尤其是燒結(jié)堿度)必須相對穩(wěn)定。

      7、錳礦進(jìn)行洗爐的操作有待于進(jìn)一步觀察和商榷。原則上高爐應(yīng)盡量避免此操作。一是對成本的影響,二是經(jīng)常性洗爐對渣皮的穩(wěn)定不利,但是具體情況下的爐況則需另談。

      8、同一風(fēng)口區(qū)連續(xù)燒損小套的風(fēng)口要進(jìn)行相應(yīng)的堵風(fēng)口操作,同時檢查好該方位冷卻壁的工作情況。在爐缸熱量及風(fēng)口周邊渣鐵流動性好的情況下再適時開風(fēng)口,避免連續(xù)燒損頻繁休風(fēng)造成惡性循環(huán)。

      綜上僅是本人在短期內(nèi)的觀察分析和總結(jié)?,F(xiàn)部分觀點已獲領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可,相關(guān)措施予以落實,進(jìn)入九月份,現(xiàn)高爐風(fēng)口燒損情況已大為減少。

      簡歷:李霏,男,40周歲,吉林省東豐縣人,大專學(xué)歷。1993年入國營鋼鐵廠工作12年,先后在爐前、看水、熱風(fēng)、維修等崗工作,后任高爐工長。2005年起相繼在福建鑫海冶金、唐山德龍鋼鐵等公司擔(dān)任高爐工長、主任、生產(chǎn)技術(shù)科長等職務(wù)。2012年3月6日入聘本公司,現(xiàn)任第一煉鐵廠生產(chǎn)科副科長。

      2012.9.10

      第二篇:025 10號高爐風(fēng)口小套頻繁漏水原因分析及處理措施

      10號高爐風(fēng)口小套頻繁漏水原因分析及處理措施 胡永平

      楊召永封冬貫

      (圣戈班穆松橋中國徐州基地?zé)掕F廠)摘 要: 對圣戈班徐州基地10號高爐在2008年10月12月期間風(fēng)口頻繁漏水進(jìn)行原因分析,確定了冷卻水的水質(zhì)及水壓是風(fēng)口小套損壞的直接原因,高爐操作因素的影響亦是風(fēng)口損壞不可忽視的因素,通過實施一系列的措施處理后,到目前為止己連續(xù)6個月無風(fēng)口小套漏水現(xiàn)緣的發(fā)生。

      關(guān)鍵詞:高爐

      小套

      漏水

      處理措施 1 引言

      圣戈班徐州基地10號(420m3)高爐是圣戈班中國區(qū)徐州基地鑄管配套節(jié)能降耗技術(shù)改造項目,于2008年9月16日建成投產(chǎn),14個風(fēng)口,風(fēng)口小套采用雙腔式斜風(fēng)口,小套冷卻水采用高壓水(0.95Mpa),高爐凈環(huán)水系統(tǒng)采用高循環(huán)率運行,為保證循環(huán)水水質(zhì),嚴(yán)格控制循環(huán)水系統(tǒng)的腐蝕率及熱污垢系數(shù),使系統(tǒng)長期穩(wěn)定地正常運行。在高爐凈環(huán)水系統(tǒng)中設(shè)有投加水質(zhì)穩(wěn)定藥劑的裝置。高爐開爐1月后,出現(xiàn)風(fēng)口小套頻繁漏水現(xiàn)象,嚴(yán)重影響著高爐的各項經(jīng)濟指標(biāo)。

      2風(fēng)口小套損壞的數(shù)量及位置描述 2.1 風(fēng)口小套損壞的數(shù)量及分布

      自2008年10月22日(即開爐后36天)至2008年12月26日,風(fēng)口小套共計損壞31個,在11月14日至11月28日期間平均一天更換一個,嚴(yán)重的11月27日及12月1日每天更換3個,風(fēng)口壽命最短的為8天,最長的亦僅為72天。平均壽命為28天。(風(fēng)口更換的數(shù)量及位置分布如表1)

      2.2風(fēng)口損壞的位置描述

      小套的損壞相對于風(fēng)口位置無明顯的規(guī)律性,各風(fēng)口均有損壞現(xiàn)象。所有風(fēng)口小套的損壞均在前端、上沿,其中小套內(nèi)口損壞所占比例為20%,初期的損壞全是此種現(xiàn)象,燒損比例為55%,90%更換下來的風(fēng)口小套存在龜裂現(xiàn)象,風(fēng)口損壞形狀如圖

      1、圖

      2、圖3。

      3原因分析

      3.1加工制作質(zhì)量因素

      最初風(fēng)口的損壞全部在內(nèi)口的上沿,根據(jù)當(dāng)時的現(xiàn)象分析并結(jié)合其他高爐小套損壞的經(jīng)驗判斷,此種損壞應(yīng)為小套的質(zhì)量問題,而影響小套質(zhì)量因素主要為材質(zhì)及加工制作質(zhì)量,后續(xù)的材質(zhì)化驗分析表明,小套材質(zhì)含銅較高達(dá)99.6%,基本可以判斷非材質(zhì)因素引起,造成前端內(nèi)口開裂的主要原因可以判定為風(fēng)口小套的加工制作質(zhì)量因素,通過對風(fēng)口小套進(jìn)行解剖及聯(lián)系制作廠家,亦證明此種因素的存在。(小套解剖如圖

      4、圖5)

      3.2冷卻制度因素

      10號高爐風(fēng)口小套采用雙腔式,其壽命已較空腔式風(fēng)口有很大提高,在風(fēng)口結(jié)構(gòu)確定的情況下,風(fēng)口的壽命主要取決與冷卻水的水質(zhì)及水速,在高爐開爐初期,高爐冷卻水質(zhì)尚能接近設(shè)計要求,隨著時間的推移,高爐循環(huán)水雖進(jìn)行加藥處理,但由種}水的水源水質(zhì)較差,高爐冷卻水的水質(zhì)已達(dá)不到設(shè)計要求,同時從節(jié)約水資源考慮設(shè)計中要求系統(tǒng)高倍率運行,排污系統(tǒng)設(shè)計能力不足,從而造成水質(zhì)越來越差(水質(zhì)要求及實際數(shù)值如表2),11月1日后總堿度明顯升高,最高達(dá)700mg/l,是標(biāo)準(zhǔn)要求的3.3倍(要求<210mg/1),在風(fēng)口小套出水溫度達(dá)35℃時,小套內(nèi)出現(xiàn)水垢,后續(xù)解剖小套發(fā)現(xiàn),小套前腔內(nèi)部的水垢最厚達(dá)1.5mm,平均在0.7~0.8ram之間,在300℃時水垢的導(dǎo)熱系數(shù)為0.48W/(m.K)僅為純銅的0.13%,水垢嚴(yán)重惡化風(fēng)口壁與冷卻水之間的傳熱,風(fēng)口前端導(dǎo)熱系數(shù)大幅降低進(jìn)而造成風(fēng)口小套的大量燒壞。

      在高爐最初的設(shè)計方案中,風(fēng)口小套使用的高壓水壓力為0.95MPa(廠家以此設(shè)計小套前腔結(jié)構(gòu)),而生產(chǎn)過程中10號高爐的高壓水壓力為0.65MPa。與設(shè)計要求相差0.3MPa,在前腔過水面積固定的情況下,水速達(dá)不到設(shè)計要求。而水速的降低更進(jìn)一步減弱了風(fēng)口小套的導(dǎo)熱能力,增加了風(fēng)口的破損。這也是小套損壞的直接原因。3.3操作因素

      高爐正常生產(chǎn)時,風(fēng)口小套上部的熱流強度是下部的3倍,當(dāng)風(fēng)口前端出現(xiàn)粘結(jié)物下降時,熔融物沉積與風(fēng)口表面,造成強大的瞬間熱流沖擊而使小套損壞。在開爐后近一月內(nèi),由于對無料鐘爐項布料規(guī)律未能全面掌握,高爐生產(chǎn)過程中因布料的原因造成煤氣流分布不合理,爐溫大幅波動,多次出現(xiàn)上下兩爐含[Si]量差值大于0.4的現(xiàn)象。在觀察風(fēng)口時亦能夠經(jīng)??吹斤L(fēng)El前端粘結(jié)物下降,而這種現(xiàn)象是風(fēng)口小套損壞不可忽視的原因。3.4停水因素

      2008年11月15日16:25分由于外圍事故,造成生產(chǎn)線停電,從而造成高爐停水達(dá)30分鐘,此次停水雖未造成風(fēng)口小套直接燒壞,但停水加劇了小套漏水現(xiàn)象的發(fā)生,在此后的15天內(nèi),風(fēng)口小套的損壞頻率急劇上升。(風(fēng)口小套停水后損壞個數(shù)如圖6)

      3.5其他可能因素

      高壓水的進(jìn)水口在回水管道上,使回水中的氣泡未來得及分離就被水泵抽走,從而在風(fēng)口小套內(nèi)部造成汽膜現(xiàn)象的出現(xiàn),加之小套水速不足,造成汽膜層部位熱流強度加大。此外,風(fēng)口小套使用冷卻回水,造成小套進(jìn)水溫度較其他部位偏高,而冷卻水溫的升高,為水垢的形成創(chuàng)造了先天性的條件,從而使小套內(nèi)部出現(xiàn)惡性循環(huán)過程。3.5.1處理措施

      (1)對高壓水系統(tǒng)全面檢查,將高壓水泵出口蝶閥全開,對高壓過濾器進(jìn)行清理,使高壓水的壓力達(dá)到0.9Mpa,接近設(shè)計要求。

      (2)聯(lián)系套的生產(chǎn)廠家,根據(jù)實際生產(chǎn)水壓不能完全達(dá)到設(shè)計要求的現(xiàn)象,依據(jù)水壓0.8Mpa來確定小套前腔的合理結(jié)構(gòu)。

      (3)在高爐操作上,及時改變布料角度,穩(wěn)定煤氣流,杜絕爐溫的大幅波動,減少風(fēng)口前端粘結(jié)物下降現(xiàn)象的發(fā)生。

      (4)在暫時無法對水質(zhì)進(jìn)行軟化處理的情況下,增加循環(huán)水的外排量,降低循環(huán)倍率,以此改善循環(huán)水質(zhì)。

      (5)采購質(zhì)量較好的風(fēng)口小套,利用檢修機會逐步更換。3.5.2經(jīng)驗教訓(xùn)

      (1)通過上述一系列的措施處理后,到目前為止已連續(xù)6個月無風(fēng)口小套漏水現(xiàn)象的發(fā)生。

      (2)此次風(fēng)口小套頻繁漏水,直接經(jīng)濟損失達(dá)50萬元,頻繁的休風(fēng)造成高爐生產(chǎn)效率降低,而前期依據(jù)經(jīng)驗判斷為小套的質(zhì)量問題,對風(fēng)口小套水質(zhì)及水速的影響未引起足夠重視,延緩了處理的時間。

      (3)風(fēng)口小套使用的高壓水應(yīng)避免在回水上取水,最好單獨直接供水。10號高爐利用檢修機會改造高壓水的取水口應(yīng)盡快實施。

      (4)在目前無法增加水質(zhì)軟化設(shè)備的前提下,向循環(huán)水池內(nèi)補本公司熱電廠剩余軟水,以此改善水質(zhì),減少循環(huán)水的外排量,也是一種較好的辦法。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊.北京:冶金工業(yè)出版社,2002 [2] 管孝群,王茂華,梁曉乾.中小高爐冶煉操作使用技術(shù).長春市:時代出版社,2006 [3] 高爐風(fēng)(渣)口表面強化處理技術(shù)及應(yīng)用.全國高爐工長培訓(xùn)專用資料.2006

      第三篇:風(fēng)口小套損壞的原因

      風(fēng)口小套損壞的原因

      一、操作方面原因

      一般情況,導(dǎo)致風(fēng)口大量破損的主要原因是操作方面,主要有下面幾種:

      第一,高爐邊緣過度發(fā)展。由于邊緣氣流過剩,高爐在邊緣的反應(yīng)增加,生成的渣鐵量也大,相對于正常情況下渣鐵沿風(fēng)口回旋區(qū)表面進(jìn)入爐缸,此時就會出現(xiàn)少量渣鐵沿爐墻下滴,當(dāng)有少量渣鐵滴打在風(fēng)口上端,就會造成風(fēng)口損壞。這種原因造成的風(fēng)口燒損部位一般多在風(fēng)口的上部,燒漏的孔洞多呈現(xiàn)外大內(nèi)小,類似水滴石穿的現(xiàn)象。邊緣過度發(fā)展時,通過風(fēng)口鏡,還可以看到風(fēng)口前比較頻繁的升降現(xiàn)象。

      第二,高爐爐缸不活,有堆積。無論是中心堆積還是邊緣堆積,都會造成爐缸容積變小。由于高爐的出鐵次數(shù)、時間一般都是固定的,所以同等情況下,爐缸堆積后,渣鐵面將比原來升高,高爐在外部就會表現(xiàn)出壓量關(guān)系緊張,料慢等現(xiàn)象,爐內(nèi)渣鐵就容易把風(fēng)口燒毀。有時由于外圍事故,延遲了出鐵時間,也可能造成風(fēng)口燒損。不過,爐缸堆積造成風(fēng)口破損最主要的原因是:爐缸堆積后,高爐死焦堆透液性變差,致使風(fēng)口前有渣鐵聚集,從而燒壞風(fēng)口。如高爐爐涼后恢復(fù)爐況,常常會造成大批的風(fēng)口破損,其最主要的原因就是爐缸死焦透液性能差,加上剛剛生成的渣鐵物理熱低、流動性差,不能及時滲透到爐缸,渣鐵在風(fēng)口前聚集所致。這類原因造成的風(fēng)口燒損部位一般多在風(fēng)口的下部。

      第三,高爐鼓風(fēng)動能不足。比如高爐長期減風(fēng),風(fēng)口面積不及時調(diào)整,由于鼓風(fēng)動能不足,風(fēng)口回旋區(qū)變小,渣鐵就可能燒損風(fēng)口的前端。

      第四,高爐不順,懸坐料原因。懸料后,減風(fēng)坐料甚至休風(fēng)坐料,存在風(fēng)口灌渣的可能,從而使風(fēng)口燒損;也可能料柱從上部突然下落,導(dǎo)致風(fēng)口破損,特別是長時間頑固懸料,更是危險。曾經(jīng)就有企業(yè)因為長時間惡性懸料,坐料時把風(fēng)口砸掉的事故發(fā)生。

      第五,噴煤工藝中煤粉沖刷的原因。高爐噴吹煤粉后,由于噴槍槍位不正,可使風(fēng)口在很短時間內(nèi)被磨漏。即使槍位很正,煤粉的摩擦對風(fēng)口的磨損也是非常嚴(yán)重的。有企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,煤粉的磨損可使風(fēng)口內(nèi)徑每月擴大0.5~0.8 mm。因此煤比較高時,不能忽略煤粉沖刷的影響。

      總結(jié)風(fēng)口損壞的原因:前三個都是鐵水燒壞風(fēng)口,后兩個原因主要是機械力作用。鐵水燒壞風(fēng)口小套的機理主要是存在固液相反應(yīng),其反應(yīng)溫度只有700多度,爐內(nèi)小套表面很

      容易達(dá)到這一溫度,只要有液態(tài)鐵水與銅套接觸,就會燒壞風(fēng)口。

      此外從損壞形式上看主要有一下幾種原因:

      (1)鐵水熔損。由于風(fēng)口前端伸入爐缸,因此在爐缸工作發(fā)生波動時鐵水接觸到風(fēng)口小套,在極短的時間內(nèi)熱流急劇增大,傳熱受阻,鐵將銅熔損。在正常生產(chǎn)時,冷卻水流過風(fēng)口時,熱量通過銅質(zhì)風(fēng)口壁傳給水,有少量水在內(nèi)壁上吸熱而汽化形成較大的氣泡,這種現(xiàn)象叫局部泡狀沸騰,它對傳熱和冷卻都有強化作用,是正?,F(xiàn)象,風(fēng)口小套仍可安全工作。但高溫鐵水粘到風(fēng)口小套上時,強大的熱流使風(fēng)口內(nèi)壁表面的水汽化成微小蒸汽泡而連成一片汽膜,緊貼在內(nèi)壁表面,這種現(xiàn)象叫膜狀沸騰。緊貼在內(nèi)壁表面的汽膜隔離了水與內(nèi)壁的熱交換,水無法將熱帶走,風(fēng)口壁的溫度急劇上升,在超過銅的熔化溫度1083*時銅就被熔化,造成風(fēng)口熔損。研究表明,如果有足夠大的水速,能破壞汽膜,而將產(chǎn)生的微小氣泡帶走,使冷卻水連續(xù)不斷地將熱量帶走,風(fēng)口就不會被鐵水熔損,這樣的水速應(yīng)達(dá)到13~16m/s。在傳統(tǒng)的空腔式風(fēng)口上要達(dá)到這么高的水速是不可能的,因此改進(jìn)結(jié)構(gòu)是最有效的辦法,因而出現(xiàn)了貫流式、螺旋式等。

      (2)磨損。它有兩個方面,即風(fēng)口小套內(nèi)側(cè)被噴吹煤粉射流磨壞和外側(cè)被爐缸內(nèi)爐料特別是循環(huán)運動的焦炭磨壞。為減少磨損,噴煤時煤槍噴出的射流前進(jìn)的方向應(yīng)與直吹管和風(fēng)口中心線重合,這樣就可減少和避免煤粉射流的磨損,這在煤槍結(jié)構(gòu)和插槍技術(shù)上是完全可以解決的。爐料和焦炭的磨損在爐缸工作不好時容易發(fā)生,因為高爐正常生產(chǎn)時,伸入爐缸內(nèi)的風(fēng)口前端會結(jié)成渣皮層保護(hù)。所以維持爐缸良好的工作狀態(tài)是解決爐料磨損的重要途徑,也有些廠家在風(fēng)口的表面噴涂耐磨的陶瓷質(zhì)材料來抵御磨損。

      (3)開裂。主要是由于風(fēng)口壁內(nèi)外側(cè)溫度差大和壓力差大(風(fēng)壓與冷卻水壓差),而且這種溫差和壓力差是經(jīng)常變化的,它們給風(fēng)口造成熱疲勞和機械疲勞,再加上風(fēng)口材質(zhì)和制造工藝上的缺陷(鑄造有氣泡、微孔、焊接不符合要求等),風(fēng)口就會產(chǎn)生裂縫,這要從風(fēng)口材質(zhì)和制造工藝上改進(jìn)。

      第四篇:高爐風(fēng)口破損原因及預(yù)防

      高爐風(fēng)口破損原因及預(yù)防

      王喜兵

      (酒鋼集團(tuán)翼城鋼鐵股份有限公司)

      摘要高爐風(fēng)口是高爐送風(fēng)制度中關(guān)鍵設(shè)備,壽命的長短直接影響著高爐的連續(xù)強化生產(chǎn),風(fēng)口的破損破壞了高爐正常的生產(chǎn)秩序,對高爐的產(chǎn)量、經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)、都有很大的影響。本文根據(jù)多年操作高爐的實踐談?wù)剬︼L(fēng)口破損的認(rèn)識,并提出預(yù)防風(fēng)口破損的幾點建議。

      關(guān) 鍵 詞風(fēng)口破損防治 煤氣流風(fēng)口破損的原因分析

      高爐風(fēng)口處在高爐下部的要害部位,伸入爐內(nèi)的外表面在1950℃-2450℃的高溫環(huán)境下、不僅承受著高溫液態(tài)渣鐵的惡劣侵蝕、而且受到循環(huán)區(qū)焦炭的撞擊及落下焦炭的磨損。風(fēng)口破損的原因據(jù)國內(nèi)外風(fēng)口破損統(tǒng)計,渣鐵侵蝕造成的占80-92%,磨損的占3-15%,龜裂破損的占5%以下。實踐表明風(fēng)口損壞的主要因素是渣鐵對風(fēng)口前端、上端、下端的熔蝕,當(dāng)其熱負(fù)荷急劇超過風(fēng)口承受極限熱負(fù)荷時就被燒壞;其次是風(fēng)口內(nèi)側(cè)及外、上表面磨損和龜裂損壞。

      1.1高爐煤氣流紊亂

      由于爐體本身設(shè)備原因或爐腹煤氣指數(shù)超過正常范圍,風(fēng)量與料柱透氣性不適應(yīng),料柱透氣性變差,高爐內(nèi)的煤氣流分布紊亂,在料柱疏松區(qū)容易吹出管道。從爐頂成像儀可以看出焦炭被吹翻現(xiàn)象,管道方向的爐料得不到充分的預(yù)熱與還原,大量生料下降到風(fēng)口時降低了爐缸溫度,在風(fēng)口區(qū)形成堆積,影響渣鐵滲透,風(fēng)口下端熱負(fù)荷將異常升高,超過正常工作下所承受的熱流強度值942*103w/m2,風(fēng)口瞬時即被燒損。另一方面由于出現(xiàn)管道后,風(fēng)口循環(huán)區(qū)縮短,渣皮不穩(wěn)定頻繁脫落致使風(fēng)口上端磨損加劇。

      1.2 送風(fēng)制度不合理

      爐缸是高爐本體的要害部位,是高爐初始煤氣的發(fā)源地,決定了高爐初始煤氣流分布狀態(tài)。風(fēng)口布局不合理,造成爐缸四周工作不勻,容易形成邊緣與中心堆積,爐缸有效容積縮小導(dǎo)致渣、鐵水面上升,滑尺崩料時高溫鐵水快速接觸風(fēng)口表面而燒熔風(fēng)口。

      1.3 原燃料條件惡化

      無論大高爐與小高爐焦炭質(zhì)量直接影響高爐的順行。主要是焦炭強度與焦炭負(fù)荷要匹配在一定范圍,隨著煤比提高,焦炭負(fù)荷加重,焦炭骨架作用顯的更為突出。一旦焦炭質(zhì)量大幅度下降,到達(dá)爐缸的焦末增加,惡化爐缸死焦柱的透氣透液性,熔化的渣鐵不能順利下達(dá)爐缸底部,將會影響風(fēng)口的使用壽命。

      1.4 有害元素

      入爐有害元素對高爐壽命的影響目前得到廣大煉鐵工作者的認(rèn)可,有害元素循環(huán)富集破壞高爐順行,尤其是K2O、Na2O、Zn侵蝕爐缸磚襯,導(dǎo)致風(fēng)口中套上翹,風(fēng)口小套角度改變將增加風(fēng)口下沿死區(qū)。

      1.5 風(fēng)口長度、斜度及噴煤槍角度不匹配

      隨著高爐的進(jìn)一步強化,煉鐵工作者認(rèn)識到活躍爐缸中心的重要性,都采取了加長風(fēng)口活躍中心,而忽略了邊緣氣流的發(fā)展,導(dǎo)致邊緣堆積損壞風(fēng)口,正常風(fēng)口長度與爐缸直徑的比值小于0.6%,以達(dá)到合理的循環(huán)區(qū)。風(fēng)口斜度一般5度以內(nèi),太大噴吹煤粉容易沖刷風(fēng)口內(nèi)壁。

      1.6 風(fēng)口質(zhì)量

      風(fēng)口處于高溫的惡劣環(huán)境下,要求風(fēng)口小套含銅純度要高,純度低,導(dǎo)熱性會降低,使風(fēng)口承受的熱流強度大大降低、耐溫、侵蝕能力減弱。如果風(fēng)口表面不光滑,粗糙不平,導(dǎo)致受熱不均,熱應(yīng)力作用下容易出現(xiàn)龜裂現(xiàn)象。

      1.7 風(fēng)口、風(fēng)口上端與下端冷卻壁漏水

      風(fēng)口、風(fēng)口上端與下端冷卻壁大量漏水后,導(dǎo)致風(fēng)口區(qū)域渣鐵堆積,風(fēng)口上部熔化的渣鐵不能滲透到爐缸,堆積區(qū)域增大,使渣鐵面接觸鐵水而燒損;另一方面是處理完冷卻壁后盲目樂觀,風(fēng)口處堆積沒有完全處理或開風(fēng)口過早致使風(fēng)口連續(xù)燒壞。減少風(fēng)口破損的措施

      2.1 重視高爐煤氣流的調(diào)整。根據(jù)爐型、原料條件及時調(diào)整裝料制度,控制局部氣流發(fā)展,穩(wěn)定上部煤氣流,爐頂各點溫度偏差≤50℃。下部通過調(diào)整送風(fēng)制度,控制爐腹煤氣指數(shù),保持合理的風(fēng)口循環(huán)區(qū)域,確保冶煉強度與原燃料條件相適應(yīng),維持高爐各段渣皮穩(wěn)定,減少脫落現(xiàn)象,盡量杜絕滑尺崩料,達(dá)到爐缸工作均勻活躍。

      2.2 嚴(yán)抓原料質(zhì)量,確保精料入爐。原料質(zhì)量要從采購開始,嚴(yán)格按進(jìn)料標(biāo)準(zhǔn)控制入廠原料有害元素。分廠要在經(jīng)濟配料的前提下合理搭配用料結(jié)構(gòu),控制入爐粉末≤2%,使風(fēng)量與料柱透氣性相適應(yīng)。

      2.3 采用結(jié)構(gòu)合理貫流式風(fēng)口并利用檢修機會定期更換風(fēng)口,降低休風(fēng)率,確保爐缸工作正常。提高冷卻水量與冷卻水壓1.0-1.3Mpa,改善水質(zhì),確保水速達(dá)到8m/s以上,大大改善風(fēng)口傳熱效果,形成風(fēng)口表面保護(hù)渣皮,延長風(fēng)口使用壽命。

      2.4 定時巡檢風(fēng)口工作狀態(tài),根據(jù)噴吹情況調(diào)整煤槍長度及角度,杜絕煤粉磨損風(fēng)口內(nèi)壁。

      2.5 細(xì)化高爐操作,穩(wěn)定熱制度與造渣制度,使軟熔區(qū)域在較窄的范圍上下波動,根據(jù)有害元素富集量及時排堿,控制堿富集≤0.9kg/t。

      2.6 對于風(fēng)口及上下方冷卻壁損壞漏水嚴(yán)重時,應(yīng)堵此風(fēng)口操作,根據(jù)爐缸活躍情況捅開所堵風(fēng)口,防止連續(xù)燒壞。結(jié)論

      3.1 風(fēng)口損壞存在著諸多客觀與主觀因素。隨著風(fēng)口結(jié)構(gòu)、質(zhì)量的不斷提高,風(fēng)口質(zhì)量目前已經(jīng)不是風(fēng)口破損的主要原因,高爐操作制度不合理與操作方式不當(dāng)是當(dāng)前導(dǎo)致風(fēng)口大量破損的主要原因。

      3.2 在同等原料、設(shè)備、操作條件下,提高水壓依舊是延長高爐風(fēng)口壽命的重要措施。4參考文獻(xiàn)

      [1] 李馬可,日本長壽風(fēng)口的研究;煉鐵;1986(6):77-78

      [2] 鄧炳煬,寶鋼高爐風(fēng)口長壽命原因的探討[j];上海金屬;1989.3

      第五篇:高爐重大事故及風(fēng)口燒穿突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案

      高爐重大事故及風(fēng)口燒穿突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案

      一、目的:在煉鐵生產(chǎn)過程中,可能遇到高爐風(fēng)口突然燒穿事故,大量煤氣泄漏和焦炭、渣鐵飛濺等造成人員設(shè)備損壞,制定本預(yù)案是為了使事故損失降到最低,同時為保護(hù)設(shè)備、恢復(fù)生產(chǎn)創(chuàng)造有利條件。

      二、適用范圍:煉鐵廠高爐。

      三、事故預(yù)防措施:

      (一)、爐缸和爐底燒穿

      1)原因分析:

      (1)設(shè)計不合理,耐火材料質(zhì)量低劣及筑爐質(zhì)量不佳。

      (2)冷卻強度不足,水壓低,水量少,水質(zhì)不好,水管結(jié)垢等。

      (3)原料不好,經(jīng)常使用含鉛或堿金屬高的原料冶煉。

      (4)爐況不順,頻繁的用螢石等洗爐劑洗爐。

      (5)鐵口長期過淺,鐵口中心線不正,操作維護(hù)不當(dāng)。

      2)預(yù)防措施:首先爐缸爐底結(jié)構(gòu)設(shè)計要合理,要采用優(yōu)質(zhì)耐火材料,尤其是碳磚質(zhì)量一定要特別重視。其次,砌筑質(zhì)量要好。操作上要注意下列各點:

      (1)盡量不使用含鉛和堿金屬超過規(guī)定的原料,特別是含鉛的原料應(yīng)禁止使用。

      (2)生產(chǎn)過程中不宜輕易洗爐,尤其是水溫差偏高的爐子應(yīng)避免用螢石洗爐。

      (3)加強各部位溫度和冷卻設(shè)備的水溫差或熱流強度管理,超過正常值要及早采取釩鈦礦護(hù)爐措施。

      (4)保持鐵口通道位置準(zhǔn)確,建立嚴(yán)格管理制度,并定期進(jìn)行檢查。

      (5)維持正常的鐵口深度,嚴(yán)防鐵口連續(xù)過淺,按時出凈渣鐵。

      (6)保持足夠的冷卻強度,水壓、水量和水質(zhì)要達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),并定期清洗冷卻設(shè)備。

      (7)溫度或熱流強度超標(biāo)的部位,可以采取堵封口措施,必要時應(yīng)降低頂壓和冶煉強度,甚至休風(fēng)涼爐。

      (二)、爐頂爆炸

      1)原因分析:

      (1)爐頂打水時,打水量過大,在發(fā)生崩料時,爐頂溫度驟升,可發(fā)生爆震。

      (2)爐頂溫度過高,進(jìn)行打水控制,而恰在此時休風(fēng),打水忘了關(guān)閉,料柱發(fā)生崩料時,產(chǎn)生水煤氣反應(yīng),發(fā)生爐頂爆炸。

      2)預(yù)防措施:爐頂溫度過高,打水控制時,水量適宜,在休風(fēng)前必須將爐頂打水關(guān)閉。

      (三)、熱風(fēng)爐拱頂爆炸

      1)原因分析:

      (1)新開爐熱風(fēng)爐在引煤氣進(jìn)行燒爐時,先通煤氣和助燃空氣,后點火發(fā)生爆炸。

      (2)熱風(fēng)爐由送風(fēng)轉(zhuǎn)燃燒時,未將爐內(nèi)廢氣排盡,充入煤氣燒爐時可能發(fā)生爆炸。

      2)預(yù)防措施:

      (1)新熱風(fēng)爐在引煤氣燒爐之前,必須先點火再給煤氣、助燃空氣燒爐。

      (2)熱風(fēng)爐由送風(fēng)轉(zhuǎn)為燃燒前,應(yīng)先排盡廢氣。

      (四)、熱風(fēng)爐煙囪爆炸

      1)原因分析:

      (1)在防風(fēng)閥失靈時,使用煙囪放風(fēng)時,爐內(nèi)煤氣倒流回?zé)犸L(fēng)爐與空氣混合,發(fā)生爆炸。(2)使用熱風(fēng)爐進(jìn)行高爐倒流操作時,熱風(fēng)爐拱頂溫度低于700℃時,煤氣進(jìn)入未燃燒進(jìn)入煙道后與空氣接觸混合發(fā)生爆炸。

      (3)熱風(fēng)爐燒爐時,空煤比調(diào)節(jié)不當(dāng),煤氣過量,沒有充分燃燒,進(jìn)入煙囪后與空氣混合,遇明火發(fā)生爆炸。

      2)預(yù)防措施:

      (1)使用熱風(fēng)爐進(jìn)行倒流操作時,保證拱頂溫度不低于700℃。

      (2)控制好燒爐時的空煤比,防止大量co進(jìn)入煙道。

      事故危險性分析:以上事故發(fā)生可以說在目前的情況下發(fā)生的概率極低,但有發(fā)生的可能。一旦發(fā)生便可能造成群死群傷,而且設(shè)備會造成嚴(yán)重?fù)p壞,影響正常生產(chǎn)。因此此類事故必須嚴(yán)格控制。

      (五)、噴煤加熱爐爆炸事故

      1)原因分析:

      (1)新投用的加熱爐點火時,先給煤氣后點火;

      (2)新投用的加熱爐正壓點火;

      (3)新投用的加熱爐沒點著火,沒有對爐膛進(jìn)行通風(fēng)處理,就急于再次點火;

      (4)新投用的加熱爐點著火后,爐內(nèi)溫度達(dá)到700℃之前,發(fā)生熄火現(xiàn)象,未及時發(fā)現(xiàn);

      (5)加熱爐空煤比調(diào)節(jié)不當(dāng),進(jìn)入爐內(nèi)煤氣不能夠充分燃燒,煤氣進(jìn)入煙道后與空氣混合可能發(fā)生爆炸;

      ?

      高爐送風(fēng)裝置燒穿后,將會直接影響到其它設(shè)備和人身安全,如發(fā)現(xiàn)送風(fēng)裝置發(fā)紅應(yīng)首先采用外部氣(汽)冷,如不能制止繼續(xù)發(fā)紅應(yīng)采取休風(fēng)予以更換。如果送風(fēng)裝置已經(jīng)燒穿,則采取以下措施:

      1.立即大減風(fēng)至不灌渣為止,同時停氧、停煤、切煤氣。

      2.在送風(fēng)裝置燒穿時,就近用爐前打水管對燒穿位置進(jìn)行打水冷卻。同時對噴濺出來的紅焦、渣鐵予以打水冷卻,防止事故擴大燒壞其它設(shè)備。

      3.快速組織爐前出凈渣鐵。如果尚未開口,則可用∮60mm鉆頭直接鉆漏;如果情況允許可以兩邊出鐵;如已開鐵口渣鐵流變小,可以用桶棍或開口機擴大鐵口,盡早出凈渣鐵。

      4.向調(diào)度及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時匯報情況,包括燒穿后對人員和其它設(shè)備的影響。

      5.趕到現(xiàn)場的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)燒穿的影響情況和休風(fēng)時間安排檢修人員和備品備件準(zhǔn)備。

      6.鐵后休風(fēng),進(jìn)行檢修。休風(fēng)后根據(jù)爐溫、爐況及休風(fēng)時間,決定堵風(fēng)口情況。送風(fēng)前對所更換的送風(fēng)裝置要進(jìn)行嚴(yán)格檢查,保證檢修效果。

      7.送風(fēng)后根據(jù)爐溫、休風(fēng)時間、爐況基礎(chǔ)確定加焦量、礦批、布料角度及送風(fēng)面積,保證爐況的盡快、成功恢復(fù)。

      8.安排人員對送風(fēng)裝置進(jìn)行檢漏處理。不漏風(fēng)后再對送風(fēng)裝置的螺絲進(jìn)行相應(yīng)的緊固和調(diào)松。(彎頭與吹管之間螺絲緊固;波紋補償器與鵝頸管之間螺絲緊固;波紋補差器拉桿外側(cè)螺絲緊固;波紋補差器拉桿內(nèi)側(cè)螺絲松開以利膨脹后壓縮變形之需)

      9.全風(fēng)、全風(fēng)溫、全富氧后,對所有送風(fēng)裝置進(jìn)行巡查,及時處理漏風(fēng)位置;對發(fā)紅點如不能緊固處理的,加壓縮空氣或蒸汽進(jìn)行外部冷卻,嚴(yán)密關(guān)注,并做好記錄,反饋上報,以待下次休風(fēng)機會進(jìn)行更換。

      四、設(shè)備設(shè)施防護(hù)器材準(zhǔn)備:

      1、根據(jù)作業(yè)地點實際情況,配備一定的數(shù)額的滅火器。危險區(qū)域設(shè)有地下消防栓10個,經(jīng)常檢查確保消防栓的正常使用;

      2、開展消防,組織員工消防演練;

      3、消防器材經(jīng)常檢查,滅火器隨用隨換;

      ???

      4、加強風(fēng)口設(shè)備檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時休風(fēng)處理或采取有效的安全防護(hù)措施。

      2、高爐復(fù)風(fēng)注意事項:

      ?

      根據(jù)鼓風(fēng)機當(dāng)時停風(fēng)情況,決定是否用熱風(fēng)爐煙囪將冷風(fēng)管道里的煤氣抽凈。以防冷風(fēng)管道、鼓風(fēng)機爆炸。

      ?

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