第一篇:船舶艉管軸承高溫原因及對(duì)策淺析
船舶艉管軸承高溫原因及對(duì)策淺析
于嘉琦 提 要
本文剖析了我公司為丹麥A.P.MORLLER公司承建的11萬噸成品油輪(系列船之一)在航海試驗(yàn)中出現(xiàn)的艉管后軸承高溫報(bào)警的原因、分析借鑒了“TID”專家為解決此問題所采取的整改措施、闡明了簡(jiǎn)化工藝和正確解決這一問題的科學(xué)方法,同時(shí)對(duì)軸承材料的掌握和控制提出了相關(guān)的建議。
主題詞 軸承材料 軸線調(diào)偏 軸承間隙 自主控制
1、前言
幾年來,我公司為丹麥A.P.MORLLER公司承建的11萬噸成品油輪至今已經(jīng)幾次出現(xiàn)了艉管軸承高溫報(bào)警的異常情況,引起了公司質(zhì)檢部門、技術(shù)部門以及公司領(lǐng)導(dǎo)的強(qiáng)烈關(guān)注。為了迅速扭轉(zhuǎn)這一被動(dòng)局面,杜絕后患,本文針對(duì)該船出現(xiàn)的艉管后軸承高溫報(bào)警以及“TID”專家為解決此問題所采取的整改措施進(jìn)行深入的典型剖析,以求找準(zhǔn)原因、探索科學(xué)合理的符合“節(jié)約和簡(jiǎn)化”原則的解決方案,為后續(xù)船的成功建造提供可靠的技術(shù)保障。同時(shí),本文若能對(duì)本行業(yè)的同仁們有所啟迪,本人將不勝欣慰。
2、對(duì)艉管后軸承高溫報(bào)警相關(guān)問題的分析 2.1、艉管后軸承磨痕狀況描述
該船艉管后軸承是由后/后、后/中、后/前三段組成的,每段長(zhǎng)420mm,總長(zhǎng)為1260mm。當(dāng)螺旋槳、艉軸拆除之后,艉管后軸承表面所呈現(xiàn)的磨合情況為,后/后段軸承的內(nèi)孔表面沿縱向方向存在兩段較為明顯的發(fā)黑磨痕:一段是在距軸承后端約150mm的長(zhǎng)度范圍內(nèi),磨痕部位是在軸承內(nèi)孔的下部位置,約有180mm寬;另一段是在該段軸承剩余的長(zhǎng)度范圍內(nèi)(約270mm),所呈現(xiàn)的發(fā)黑磨痕是一個(gè)完整
的園環(huán)狀磨痕。而艉管后軸承的后/中和后/前兩段內(nèi)孔表面卻沒有呈現(xiàn)出明顯的磨痕,顏色清淡。2.2、原因分析
(1)通常,艉軸在靜止或低速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下,其中心線在艉管內(nèi)呈現(xiàn)上拱狀態(tài),這是所有船型的艉軸在艉管內(nèi)的安裝狀態(tài)所呈現(xiàn)出的共性。因此,其軸頸與艉管軸承之間的接觸部位將會(huì)出現(xiàn)在艉管前軸承靠近前端的底部和艉管后軸承靠近后端的底部,是屬正常狀態(tài)。而隨著主機(jī)轉(zhuǎn)速的逐漸升高,艉軸中心線也逐漸由上拱狀態(tài)向平直狀態(tài)轉(zhuǎn)化。在這種情況下,艉軸軸頸與艉管軸承之間的接觸部位也會(huì)由艉管兩端逐漸向中部擴(kuò)展,軸頸與軸承之間的接觸面積迅速增大,這時(shí),艉軸轉(zhuǎn)速增高、與軸承的接觸面積增大,而軸承表面單位面積上的承壓值并不高,在正常的配合間隙和良好的潤(rùn)滑條件下,軸承溫度不會(huì)升高。這是艉軸與軸承之間的正常工作狀態(tài)。從該船艉管軸承的實(shí)際磨痕情況來看,軸承后端下部約150mm×180mm的發(fā)黑磨痕,正是主機(jī)在低速下運(yùn)轉(zhuǎn)的磨痕,此時(shí)艉軸呈現(xiàn)上拱狀態(tài)。軸承前端約270mm寬的環(huán)狀發(fā)黑磨痕是主機(jī)在高速下旋轉(zhuǎn)時(shí)的磨痕,此時(shí)艉軸趨于平直狀態(tài)。雖然磨痕不應(yīng)當(dāng)呈現(xiàn)明顯的環(huán)狀,但其正、直、圓整的環(huán)狀磨痕和后端底部磨痕的實(shí)際情況在客觀上證明了該船艉軸與艉管軸承之間的校中和安裝狀態(tài)是正確的,符合軸系校中的基本要求。
(2)根據(jù)機(jī)械運(yùn)動(dòng)原理,一對(duì)運(yùn)動(dòng)副(比如軸與軸承)要想保持正常的相對(duì)運(yùn)動(dòng)狀態(tài),必須具備適當(dāng)?shù)呐浜祥g隙和良好的潤(rùn)滑,二者缺一不可。而該船艉管軸承所產(chǎn)生的發(fā)熱、發(fā)黑甚至高溫報(bào)警現(xiàn)象,正是對(duì)這一基本原理的又一次體現(xiàn)。該船艉軸與艉管軸承之間的配合間隙在原施工圖上的要求為:最小值不得小于1.27mm。但由于Railko
公司的一再推薦、船檢船東的要求,在艉管軸承加工前將其原有的最小間隙由1.27mm修改為1.06mm。并在其后的艉管軸承成品尺寸的確定過程中,Railko公司完全按照實(shí)際間隙接近1.06mm的原則給定了艉管軸承的成品加工尺寸,致使該船艉軸與艉管軸承之間的配合間隙僅有1.10 mm。雖然數(shù)據(jù)不小于1.06mm,但因其實(shí)際間隙過小,使艉軸在軸承中的運(yùn)轉(zhuǎn)呈現(xiàn)一種不正常狀態(tài),加劇了摩擦熱的產(chǎn)生、破壞了二者之間的良好潤(rùn)滑、延誤甚至阻滯了所產(chǎn)生高溫的及時(shí)疏散,致使軸承溫度迅速上升而使軸承的酚醛樹脂材料變色發(fā)黑,出現(xiàn)了環(huán)狀發(fā)黑磨痕,直至高溫報(bào)警。這就是艉管軸承發(fā)生高溫報(bào)警的直接原因。反觀該船艉管后軸承的后/中段軸承間隙為1.213mm、后/前段軸承的配合間隙為1.24mm,接近于原設(shè)計(jì)要求的1.27mm。因此沒有出現(xiàn)明顯的磨痕。這一事實(shí)再一次證明了艉管后軸承高溫報(bào)警完全是因?yàn)殚g隙過小造成的。
2.3、“TID” 專家采取的措施
針對(duì)上述狀況,“TID”專家首先決定更換艉管后軸承的全部三段軸承,并對(duì)新軸承的加工作了重大改變。與原軸承相比,新軸承的重大改變主要有如下兩點(diǎn):
(1)放大了軸承間隙,在原尺寸基礎(chǔ)上放大了0.225mm,這樣,新軸承的最小間隙就變?yōu)?.06+0.225=1.285mm。從這一數(shù)值來看,完全恢復(fù)了原來的設(shè)計(jì)要求,甚至比原設(shè)計(jì)要求的最小間隙值1.27mm 還大(實(shí)際間隙放大到1.40mm);
(2)對(duì)艉管后軸承(三段合一)的內(nèi)徑中心進(jìn)行了偏心加工,前端下調(diào)了0.66mm,后端下調(diào)了1.48mm,而原軸承無偏。2.4、分析與借鑒
(1)針對(duì)“TID”專家所采取的兩條措施,我認(rèn)為,2.18mm。而艉密封裝置仍然安裝于原位沒動(dòng)(也不可能動(dòng))。這樣就造成了艉軸中心與艉密封裝置中心2.18mm的嚴(yán)重偏心(艉密封裝置樣本中的允許值僅有0.5mm,以往在交驗(yàn)此項(xiàng)目時(shí)往往花費(fèi)較大周折)。雖然由于橡膠密封圈的彈性特性,眼下并不會(huì)馬上出問題,但是,這種異常狀態(tài),給艉密封裝置造成了嚴(yán)重的質(zhì)量隱患,在不久的將來,艉密封裝置的橡膠密封圈唇口部位會(huì)因?yàn)閱蚊媸芰^大而早日出現(xiàn)老化、裂紋現(xiàn)象并迅速喪失其良好的密封性能。同時(shí),艉密封裝置的不銹鋼密封襯套表面也會(huì)過早地被磨損而導(dǎo)致出現(xiàn)艉管潤(rùn)滑油外溢(或海水進(jìn)入艉管)的嚴(yán)重后果;
c)更為嚴(yán)重的是,艉管軸承內(nèi)徑調(diào)偏之后,打破了原軸線的協(xié)調(diào)統(tǒng)一和整體平衡,并由此引發(fā)和派生了一系列對(duì)軸系甚至主機(jī)主軸承裝配狀態(tài)的重大調(diào)整和改變(已被實(shí)踐證明),頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳,按倒葫蘆起了瓢,缺乏統(tǒng)一縝密和符合邏輯的思考與安排,將一個(gè)好端端的軸系校中狀態(tài)整得亂七八糟(詳情這里就不一一細(xì)講了)。這一舉措從技術(shù)角度講,把小問題擴(kuò)大化、把簡(jiǎn)單問題復(fù)雜化、工藝繁雜;從質(zhì)量方面講,降低了軸系校中和主機(jī)的裝配質(zhì)量;從經(jīng)濟(jì)角度講,勞民傷財(cái)、拖延了交船期,給公司造成了經(jīng)濟(jì)損失。
3、對(duì)今后相關(guān)工作的想法與建議 3.1、規(guī)范外來專家的工作
外來專家來我公司指導(dǎo)工作,對(duì)于我們直接、迅速地接觸和學(xué)習(xí)國際上的先進(jìn)技術(shù)提供了許多方便條件。但是,由于許多可想而知的原因,外來專家在工作中不可能完全站在我公司的立場(chǎng)上,也就是說,他們?cè)诳紤]問題和采取措施時(shí)不可能本著我公司“省錢和簡(jiǎn)化”的原則辦事。因此,建議對(duì)外來專家的工作進(jìn)行適當(dāng)?shù)募s束和考核,以促
使其站到我公司的立場(chǎng)上來。
3.2、自主掌握控制酚醛樹脂軸承的設(shè)計(jì)與加工
近年來,我公司為丹麥“A.P.MOLLER”公司承建的PC1100系列船的艉管酚醛樹脂軸承,已經(jīng)出現(xiàn)了幾次高溫報(bào)警的異常情況(其它所有船只的白合金軸承從未出現(xiàn)此類情況),給公司造成了一定的經(jīng)濟(jì)損失?,F(xiàn)在細(xì)想起來,船東之所以對(duì)這種材料如此看好,幾經(jīng)周折而癡心不改,就本人目前對(duì)這種材料的認(rèn)知程度,我認(rèn)為船東從長(zhǎng)期使用和運(yùn)營的角度考慮,主要是看好了其較好的耐磨性和減震性;而材料的另一面特性,工藝性差、散熱性差、對(duì)自身工作條件要求苛刻等不利因素則完全由我公司來承擔(dān)。這是對(duì)公司造船非常不利的一個(gè)因素。這意味著在同等的加工、安裝、校中和控制條件下,白合金軸承不會(huì)出任何問題,而對(duì)于酚醛樹脂軸承來說,就很可能出問題。酚醛樹脂軸承材料是“Railko”公司的新產(chǎn)品,至今為止仍然處于研制、試用和不斷發(fā)展完善過程中。與以前船只相比,該船的酚醛樹脂軸承材料又有了新的發(fā)展變化,就是一個(gè)很好的證明。而我們的不足則是從設(shè)計(jì)到工藝到相關(guān)各部門對(duì)這種材料都沒有一個(gè)清晰和全面的了解,因此對(duì)其加工尺寸的確定、過盈量的設(shè)定、間隙的設(shè)定、調(diào)偏值的設(shè)定以及調(diào)偏加工的必要性等所有重要工作都完全依靠“Railko”公司。也就是說,我公司在酚醛樹脂軸承的設(shè)計(jì)、加工等各方面完全處于失控狀態(tài)。這是極端不正常的。為了迅速扭轉(zhuǎn)這一被動(dòng)局面,我認(rèn)為應(yīng)當(dāng)從如下兩方面入手:
(1)酚醛樹脂材料至今仍處于不斷更新的研制階段,各方面性能和參數(shù)仍處于不穩(wěn)定和不易控制狀態(tài),因此,建議從設(shè)計(jì)選型開始,盡最大努力說服船東不采用酚醛樹脂軸承;
(2)考慮到船東接受我們要求的可能性不很大,因此,我們的設(shè)計(jì)和工藝人員眼下的當(dāng)務(wù)之急是應(yīng)積極主動(dòng)地去學(xué)習(xí)和掌握酚醛樹脂軸承材料的相關(guān)特性并迅速介入并逐漸達(dá)到自主控制對(duì)酚醛樹脂軸承的機(jī)加工尺寸的確定工作。在這方面不能再繼續(xù)以前的完全依靠Railko公司的不合理狀態(tài)。
4、結(jié)束語
當(dāng)今造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,要確保我公司始終站在中國造船業(yè)的最前列,公司各部門特別是我們技術(shù)部門責(zé)任重大?!凹?xì)節(jié)決定成敗”,酚醛樹脂軸承材料在A.P.MORLLER 11萬系列船上的應(yīng)用,暴露了我們?cè)谶@一“細(xì)節(jié)”(對(duì)新材料的了解、掌握和控制)上的薄弱環(huán)節(jié)。因此,我們應(yīng)當(dāng)積極行動(dòng)起來,及時(shí)迅速地扭轉(zhuǎn)這一被動(dòng)局面,這將對(duì)我公司降低造船成本、縮短造船周期起到積極的推動(dòng)作用。同時(shí),也會(huì)使我公司的設(shè)計(jì)和工藝水平迅速登上一個(gè)新臺(tái)階。
第二篇:汽輪機(jī)凝結(jié)器鈦管泄漏原因及對(duì)策
汽輪機(jī)凝結(jié)器鈦管泄漏原因及對(duì)策
熊慧明
(廣東拓奇電力技術(shù)發(fā)展有限公司,廣東廣州,519050)摘要:分析汽輪機(jī)凝結(jié)器由海水作為冷卻所發(fā)生泄漏的原因,指出可能導(dǎo)致的危害及如何采取科學(xué)有效的措施進(jìn)行處理,并針對(duì)可能導(dǎo)致泄漏的因素提出了預(yù)防措施,確保機(jī)組能長(zhǎng)期安全穩(wěn)定運(yùn)行。關(guān)鍵詞:凝結(jié)器鈦管泄漏查漏堵漏
在火力發(fā)電廠中,凝汽器是使汽輪機(jī)低壓缸的排汽通過冷卻水的冷卻而凝結(jié)成水并保持真空的重要輔助設(shè)備。凝結(jié)水作為鍋爐的給水,完成汽輪機(jī)的熱力循環(huán)。對(duì)于地處沿海的火力發(fā)電廠,一般采用海水作為冷卻介質(zhì),凝汽器經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行會(huì)因?yàn)榉N種原因造成冷卻管損壞而泄漏,凝汽器泄漏將導(dǎo)致鍋爐給水水質(zhì)超標(biāo),甚至造成重大事故。因此,必須采取有效的查漏和堵漏措施,確保凝結(jié)水水質(zhì)合格。華能大連電廠 1 號(hào)、2 號(hào)機(jī)組(1988 年投產(chǎn))為整套引進(jìn)2 臺(tái)日本三菱株式會(huì)社 TC2F-40 型350 MW 汽輪發(fā)電機(jī)組;3 號(hào)、4 號(hào)機(jī)組(1998 年投產(chǎn))為引進(jìn)美國西屋電氣公司 TC2F-3816 型 350 MW汽輪發(fā)電機(jī)組。凝汽器冷卻水采用海水循環(huán)進(jìn)行冷卻 ,循環(huán)水泵入口安裝旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)對(duì)海水進(jìn)行過濾。隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng) ,4 臺(tái)機(jī)組凝汽器由于各種原因多次出現(xiàn)海水泄漏事故 ,影響了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
第三篇:ICU意外拔管的原因及對(duì)策
ICU意外拔管的原因及護(hù)理對(duì)策
宋家玉
(安徽省蚌埠市中心醫(yī)院ICU)[摘要] 目的 總結(jié)在ICU置管的病人發(fā)生拔管的原因 方法 總結(jié)了病人發(fā)生拔管的原因及護(hù)理方法 結(jié)果 病人發(fā)生拔管與導(dǎo)管固定不當(dāng)、病人躁動(dòng)以及護(hù)理措施不到位有關(guān) 結(jié)論 ICU護(hù)士應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到意外拔管對(duì)病人的影響,只有有效的護(hù)理措施才能防止意外拔管的發(fā)生
[關(guān)鍵詞] 意外拔管 原因 對(duì)策
意外拔管也稱非計(jì)劃性拔管,是指導(dǎo)管滑脫或未經(jīng)醫(yī)護(hù)人員同意將導(dǎo)管拔出體外,其中包括了醫(yī)護(hù)人員操作不當(dāng)導(dǎo)致管道脫出[1]。ICU監(jiān)護(hù)病人導(dǎo)管種類繁多,意外拔管包括了氣管插管、氣管套管、胸腔和腹腔引流管等。由于意外拔管常常是在非計(jì)劃性的情況下發(fā)生,如果處理不當(dāng)將會(huì)給病人帶來非常嚴(yán)重的并發(fā)癥,如氣胸、呼吸困難、窒息等,甚至?xí)T發(fā)病人死亡,是非常嚴(yán)重的護(hù)理并發(fā)癥之一。針對(duì)意外拔管發(fā)生的原因,現(xiàn)總結(jié)如下。1.意外拔管的原因
1.1 導(dǎo)管固定不當(dāng) 臨床上固定氣管插管往往采用膠布交叉固定導(dǎo)管,將膠布貼于病人的面頰,但是ICU的病人由于出汗較多或是油脂分泌過多,膠布容易松脫從而導(dǎo)致病人的導(dǎo)管滑脫。而使用寸帶固定氣管套管時(shí),過緊容易壓迫局部血液循環(huán),過松則會(huì)直接導(dǎo)致管道脫出。使用呼吸機(jī)的病人,在翻身時(shí)沒有注意到管道的伸展也可導(dǎo)致套管的脫出。胸腔和腹腔引流管由于管道長(zhǎng)度較短,翻身時(shí)也容易將管道滑脫。
1.2 病人自行拔管 清醒、煩躁的病人對(duì)于氣管插管、呼吸機(jī)的應(yīng)用往往不能耐受,又不能用正常的語言進(jìn)行交流,加之病人對(duì) ICU的環(huán)境不熟悉,監(jiān)護(hù)儀的報(bào)警聲音等等都是對(duì)病人的心理產(chǎn)生了惡性刺激。這種生理與心理的不適容易讓病人做出自行拔管的舉動(dòng)。1.3 缺乏有效的約束手段 在清醒病人發(fā)生自行拔管時(shí)往往都是對(duì)于病人的肢體約束缺乏有效性,約束帶的使用不到位,病人的手可以從約束帶中松掉,或是腹腔、胸腔引流管離病人手部很近,又或是病人上半身未進(jìn)行約束,病人可以抬起上半身將導(dǎo)管拔出。
1.4 醫(yī)療護(hù)理操作不當(dāng) 醫(yī)護(hù)人員在為病人進(jìn)行各項(xiàng)操作時(shí)不注意導(dǎo)管的位置,容易將導(dǎo)管掙拖出病人體外。其次是在夜間值班時(shí)不加強(qiáng)巡視,對(duì)于病人自行拔管的舉動(dòng)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
2.意外拔管的對(duì)策
2.1 妥善固定各種管道
2.1.1 氣管插管 將牙墊至于氣管插管旁,剪1條長(zhǎng)約5cm寬約1cm的膠布先將插管與牙墊固定,防止插管移位。再剪兩條長(zhǎng)約12cm寬約2cm的膠布交叉固定于插管與牙墊的外側(cè),最后再用寸帶將插管牢牢固定住,松緊以能放下一個(gè)手指為宜,膠布污染或松脫時(shí)應(yīng)及時(shí)更換。
2.1.2 氣管套管 將寸帶分別置于氣管套管的兩側(cè),在頸后打一死結(jié),松緊以能放下一個(gè)手指為宜。為了預(yù)防過緊的寸帶壓迫局部的血液循環(huán),可以用臨床上使用的止血帶穿于寸帶的外側(cè),這樣就可以減輕寸帶對(duì)局部血管的壓迫。松緊應(yīng)根據(jù)病人情況隨時(shí)調(diào)節(jié)。
2.1.3 胸腔、腹腔引流管 引流管的長(zhǎng)度應(yīng)適宜避免過度牽拉,引流管的放置應(yīng)避免放在病人手能觸碰到的地方。2.2 適當(dāng)有效的肢體約束 對(duì)于清醒、煩躁的病人在保證病人局部血液循環(huán)的情況下可以適當(dāng)?shù)氖褂眉s束帶,在約束帶下置軟毛巾,保持病人肢體的功能位,并且注意使用胸部約束帶,防止病人上半身抬起。對(duì)于清醒病人使用約束帶時(shí)要注意與病人進(jìn)行溝通,使病人、家屬了解使用約束帶的目的。
2.3 適當(dāng)?shù)氖褂面?zhèn)靜劑 對(duì)于煩躁、清醒病人不能耐受各項(xiàng)插管時(shí)可以建議醫(yī)生使用鎮(zhèn)靜劑,臨床上常用的有冬眠Ⅰ號(hào)、冬眠Ⅱ號(hào)、咪噠安定等。在使用鎮(zhèn)靜劑時(shí)應(yīng)嚴(yán)密觀察病人生命體征變化,防止使用鎮(zhèn)靜劑后掩蓋病情。
2.4 提供必要的心理支持 加強(qiáng)護(hù)患溝通,教會(huì)病人使用非語言溝通方式或是使用簡(jiǎn)單的手勢(shì)來表達(dá)自身的感受與要求,如可以將簡(jiǎn)單的問題制成紙片,“我想翻身”、“我餓了”、“我什么時(shí)候可以拔管”等等相關(guān)問題讓病人指出。其次為病人提供一個(gè)安全舒適的住院環(huán)境,避免各種惡性刺激,減輕病人的焦慮、不適感。
2.5 加強(qiáng)醫(yī)護(hù)人員責(zé)任心 在護(hù)理操作中嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。在各種護(hù)理、治療操作處置、檢查時(shí)應(yīng)有專人妥善保護(hù)導(dǎo)管[2],完畢均要將各種導(dǎo)管固定好方可離開。其次夜間加強(qiáng)巡視,防止病人自行拔管。
2.6 拔管后對(duì)策 氣管插管拔除后應(yīng)立即將呼吸囊接于面罩置于病人口鼻處,同時(shí)雙手置于病人下頜角處打開氣道并按壓呼吸囊,通知醫(yī)生前來,觀察病人的血氧飽和度、生命體征變化、皮膚顏色等,如果需要再行二次插管。胸腔、腹腔引流管意外拔管后應(yīng)立即 通知醫(yī)生,并用厚紗布覆蓋在引流胸管的位置,防止空氣進(jìn)入胸腔,已經(jīng)脫位的管道不能再重新放入胸腔或腹腔內(nèi),以防止感染。
3.總結(jié)
患者發(fā)生意外拔管,輕者增加痛苦及醫(yī)療費(fèi)用,重者引起死亡,給醫(yī)療糾紛留下隱患,同時(shí)也增加了感染的機(jī)會(huì) [3]。因此醫(yī)護(hù)人員在工作中應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心、增強(qiáng)各種理論知識(shí)的學(xué)習(xí),預(yù)防非計(jì)劃性拔管的發(fā)生。
【參考文獻(xiàn)】
[1] 段攝霞,王紅艷,郭秀茹,等.ICU氣管插管病人發(fā)生非計(jì)劃性拔管的前瞻性研究.國外醫(yī)學(xué)·護(hù)理學(xué)分冊(cè),1999,18(10):457-458.[2] 王蔚,宋凱飛,霍馨.預(yù)防ICU氣管插管患者非計(jì)劃拔管的護(hù)理體會(huì).中華現(xiàn)代護(hù)理學(xué)雜志,2006,3(10).[3] 蘭梅娟,沈富女.對(duì)ICU護(hù)士組織意外拔管知識(shí)培訓(xùn)及臨床效果評(píng)價(jià) [J].護(hù)士進(jìn)修雜志,2002,17(9):659~660.作者單位:233000 宋家玉(護(hù)師)安徽省蚌埠市第三人民醫(yī)院ICU 聯(lián)系電話:***
第四篇:高管辭職原因與對(duì)策
高管辭職原因與對(duì)策
日期:2011-2-28
接近年底,人心思動(dòng),新一輪的跳槽又即將開始,各公司人力資源部都不得不面對(duì)年復(fù)一年的人員辭職挑戰(zhàn),而公司最不愿意應(yīng)對(duì)的就是高管的辭職。在最近的咨詢項(xiàng)目中,筆者與多家企業(yè)高管溝通,就高管辭職常見的原因與對(duì)策與大家分享。
一、薪酬待遇
薪酬待遇是最普遍的引發(fā)高管離職的首要因素。
公司高管具備成熟的管理知識(shí),了解公司的經(jīng)營狀況和發(fā)展?jié)摿?,更明白其個(gè)人在公司中所處的地位、作用和影響。公司高管經(jīng)常代表公司參與對(duì)外交流活動(dòng),對(duì)同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)也比較熟悉,能夠了解到同類職位的薪酬待遇。綜合內(nèi)外因素,公司高管將衡量其現(xiàn)有待遇,如實(shí)際薪酬與其期望的薪酬相差較遠(yuǎn)時(shí),公司高管將開始尋求新的企業(yè)。
對(duì)策:企業(yè)需掌握行業(yè)的薪酬水平,將本企業(yè)的薪酬與市場(chǎng)薪酬做詳盡的對(duì)比分析,根據(jù)市場(chǎng)薪酬的走勢(shì)及時(shí)調(diào)整本企業(yè)的薪酬水平和結(jié)構(gòu),確保企業(yè)薪酬水平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于申請(qǐng)辭職的公司高管,需同時(shí)分析其個(gè)人薪酬的三方面:其個(gè)人近三年的薪酬增幅;其薪酬的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力;其薪酬在公司內(nèi)部的水平。在掌握上述資料后與高管進(jìn)行直接溝通,了解其薪酬期望值。如其期望值明顯超出企業(yè)實(shí)際承受能力,或明顯對(duì)于其他高管不公平,則該高管離職意圖非常明顯,難以挽回,應(yīng)馬上考慮其替代人選。如其期望值雖然較高但符合市場(chǎng)水平并在企業(yè)承受范圍之內(nèi),則應(yīng)盡全力與其溝通,在最短的時(shí)間內(nèi)確定新的薪酬水平,穩(wěn)定其情緒,將負(fù)面影響控制在最小范圍,有條件的企業(yè)還可以考慮承諾長(zhǎng)期激勵(lì)手段。
二、同行競(jìng)爭(zhēng)
與薪酬待遇相關(guān)的常見因素是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的人才爭(zhēng)奪,而這種因素對(duì)企業(yè)的打擊是最大的。受到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手邀請(qǐng)的公司高管往往是本企業(yè)的關(guān)鍵人物,如運(yùn)營副總、營銷副總、研發(fā)總監(jiān)等。由于競(jìng)爭(zhēng)的敏感性,企業(yè)高管與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的接觸往往比較隱蔽,所以當(dāng)高管向本企業(yè)提出辭職的時(shí)候,往往是其已經(jīng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手達(dá)成共識(shí)了,并已經(jīng)做好了相關(guān)的準(zhǔn)備了。
對(duì)策:出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手挖公司高管的情況時(shí),公司的總經(jīng)理必須在第一時(shí)間內(nèi)作出快速處理。公司總經(jīng)理首先要和高管進(jìn)行坦誠溝通,確認(rèn)其將赴任的對(duì)手企業(yè),并需在當(dāng)時(shí)詳盡列舉兩家公司的優(yōu)劣對(duì)比,尤其要突出本企業(yè)對(duì)公司高管的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),擴(kuò)大對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn),站在高管的角度為其著想,打消其前往競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的念頭,同時(shí)配合薪酬提升的激勵(lì)。
三、團(tuán)隊(duì)融合團(tuán)隊(duì)融合是高管離職的重要原因。
公司高管的數(shù)量較少,但是個(gè)性一般都比較強(qiáng),所以團(tuán)隊(duì)的融合顯得特別的重要。一般來說,總經(jīng)理能否協(xié)調(diào)高管之間的關(guān)系直接影響到高管的穩(wěn)定。高管之間矛盾的負(fù)面影響極大,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)矛盾雙方都離開公司的嚴(yán)重后果。
對(duì)策:出現(xiàn)由于團(tuán)隊(duì)融合問題引起的高管辭職,總經(jīng)理需認(rèn)真思考目前高管團(tuán)隊(duì)的問題。從企業(yè)對(duì)高管的需求、各位高管的背景、性格差異、互補(bǔ)性等多方面分析,了解引發(fā)矛盾的具體事件的真實(shí)面目,從長(zhǎng)遠(yuǎn)看辭職高管的作用。如果僅是因?yàn)槎唐趦?nèi)發(fā)生的矛盾而辭職,則可以通過安撫其情緒挽留高管;如果是長(zhǎng)期矛盾引發(fā)的,則需要快刀斬亂麻,必要時(shí)犧牲一方以保全更重要的一方。
四、工作壓力
工作壓力也是高管離職的重要原因。
職位越高,其壓力越大,作為公司高管,其背負(fù)的工作壓力是巨大的。許多公司高管在剛剛晉升時(shí)充滿激情,能夠完成公司規(guī)定的任務(wù),但是隨著指標(biāo)越來越高,難度越來越大,壓力將個(gè)人潛能激發(fā)至極限邊緣時(shí),激情將慢慢消退,高管將選擇辭職作為逃避壓力的手段。
對(duì)策:對(duì)由于壓力而辭職的高管,需具體情況具體分析。已經(jīng)發(fā)揮其能力上限的高管,為了挽留人才,可以適當(dāng)?shù)臏p輕其工作壓力,減少分管業(yè)務(wù)或降低指標(biāo),但同時(shí)伴隨著薪酬的增幅減緩或者職位的降低。尚有潛力可挖的高管,應(yīng)激發(fā)其應(yīng)對(duì)壓力的信心,加大薪酬激勵(lì)的力度,同時(shí)主動(dòng)的幫助其尋求完成業(yè)績(jī)的方法,將其工作壓力轉(zhuǎn)化為事業(yè)動(dòng)力。
五、自主創(chuàng)業(yè)
自主創(chuàng)業(yè)也是公司高管離職的常見原因。
一般公司高管的自主創(chuàng)業(yè)分為兩種:一是建立一個(gè)與本企業(yè)相同業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè);二是建立其他企業(yè)。
對(duì)策:在發(fā)生上述第一種情況時(shí),企業(yè)必須嚴(yán)格控制其離職手續(xù),確保企業(yè)機(jī)密資料的安全,確保重要客戶的替代維護(hù)人,確保離職高管領(lǐng)導(dǎo)的現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定,務(wù)必做好離任審計(jì),必要時(shí)通過競(jìng)業(yè)避止協(xié)議進(jìn)行威懾。如發(fā)生第二種情況,則主要爭(zhēng)取較長(zhǎng)的交接時(shí)間,確保有合適的繼任者。
高管的辭職在任何企業(yè)都是一種挑戰(zhàn),在解決高管辭職的過程中,人力資源部務(wù)必緊密配合公司總經(jīng)理的決策,提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息,通過多種渠道努力了解辭職高管的真實(shí)意圖,及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)并提出解決思路,幫助總經(jīng)理妥善處理高管的辭職。
第五篇:對(duì)流過熱器爆管原因分析及治理對(duì)策
對(duì)流過熱器爆管原因分析及治理對(duì)策
摘 要:針對(duì)某電廠高溫對(duì)流過熱器爆管檢查情況,進(jìn)行爆管原因分析;提出了治理對(duì)策,制訂了鍋爐高溫對(duì)流過熱器檢查、處理計(jì)劃,強(qiáng)化了“防止鍋爐四管爆漏管理”工作;對(duì)于鍋爐四管爆漏治理工作,具有一定的借鑒意義。
關(guān)鍵詞:高溫對(duì)流過熱器 爆管 原因分析 治理
概況
某電廠裝機(jī)容量2臺(tái)125MW機(jī)組,采用上海鍋爐廠生產(chǎn)的 SG420/13.75-M418型鍋爐,額定蒸發(fā)量420t/h,主蒸汽壓力13.7MPa,主蒸汽溫度 540℃,于1999 年04月投產(chǎn)發(fā)電。
高溫對(duì)流過熱器布置于折焰角的斜坡上方,共104排,每排由外、中、內(nèi)三圈共計(jì)312 根蛇形管,順煙氣流動(dòng)方向布置,每排蛇形管有三個(gè)下彎,由3根管子套彎而成。蛇行管束的橫向節(jié)距為 90mm,縱向節(jié)距為77mm。進(jìn)口段管子材質(zhì)為12Cr1MoV,出口段為鋼102,管子規(guī)格均為Φ38mm×6mm,泄漏處管子材質(zhì)為12Cr1MoVG。
2015年02月26日,#2 機(jī)組點(diǎn)火啟動(dòng),03月13日發(fā)現(xiàn)對(duì)流過熱器發(fā)生泄漏,3月18日泄漏加劇,#2爐停運(yùn)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查情況
2.1對(duì)流過熱器北向南數(shù)第24排內(nèi)管圈、中管圈吹損泄露,外管圈吹損刷薄。
2.2對(duì)流過熱器北向南數(shù)第25排內(nèi)管圈、中管圈、外管圈有多處爆管破口
對(duì)流過熱器北向南數(shù)第25排中管圈下部有一處縱向“爆口1”,“爆口1”呈粗糙脆性斷面的張口,管壁減薄不多,管子蠕脹也不甚顯著。第25排外管圈上部呈現(xiàn)點(diǎn)狀吹蝕“爆口2”,“爆口2”由多個(gè)小孔組成,爆口周邊管壁減薄不明顯,呈深坑狀。
2.3對(duì)流過熱器北向南數(shù)第26排中管圈、外管圈吹損泄露,內(nèi)管圈吹損刷薄
2.4對(duì)流過熱器北向南數(shù)第27排內(nèi)管圈、中管圈、外管圈吹損刷薄
2.5對(duì)流過熱器北向南數(shù)第28排外管圈吹損刷薄
2.6確定此次對(duì)流過熱器泄露的第1漏點(diǎn)
通過檢查分析,確定第1漏點(diǎn)位于對(duì)流過熱器北數(shù)第25排,前數(shù)第2組中圈后彎下部,開口朝下,具體泄漏位置見(圖1)。試驗(yàn)分析情況
3.1宏觀檢查情況
第 1 漏點(diǎn)位于前數(shù)第 2 組下彎、北數(shù)第 25 排中圈后彎彎管外弧處,此漏點(diǎn)處于彎管下部,見(圖2)。爆口長(zhǎng)約 39mm、寬約 3mm,開口較小,爆口邊緣未減薄,無明顯脹粗現(xiàn)象,爆口附近外壁有密集的縱向開裂現(xiàn)象,外壁有較厚氧化皮、顏色發(fā)黑,見(圖 3)。北數(shù)第 25 排外圈和北數(shù)第 26 排中圈兩根對(duì)流過熱器管外壁氧化皮也較厚經(jīng)測(cè)量,3根管內(nèi)、外壁氧化皮厚度均達(dá)到 0.3mm。
3.2材質(zhì)合金成分分析
對(duì)第 25 排中圈、第 25 排外圈、第 26 排中圈 3 根管進(jìn)行了合金成分分析,合金成分分析結(jié)果見(表1)。3 根對(duì)流過熱器管合金成分符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
部件位置材質(zhì)CrMoVMn
北數(shù)第 25 排下彎外圈12Cr1MoVG0.980.280.210.61
北數(shù)第 25 排下彎中圈(爆管管段)12Cr1MoVG0.990.290.230.59
北數(shù)第 26 排下彎中圈12Cr1MoVG0.970.310.220.62
GB 5310-200812Cr1MoVG0.90-1.200.25-0.350.15-0.300.40-0.70
表 1 對(duì)流過熱器管合金成分分析結(jié)果
3.3力學(xué)性能檢測(cè)情況
對(duì) 3 根對(duì)流過熱器管進(jìn)行了拉伸性能檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果見(表2)。
部件位置抗拉強(qiáng)度(MPa)
Rm下屈服強(qiáng)度(MPa)
Rel
北數(shù)第 25 排下彎外圈(水平直管部分)504、531、475 343、366、316
北數(shù)第 25 排下彎中圈(垂直直管部分)488、486、479 336、339、331
北數(shù)第 26 排下彎中圈(垂直直管部分)509、554、526 336、380、359
GB 5310-2008 12Cr1MoVG 470~640 ≥25表 2 對(duì)流過熱器管拉伸性能結(jié)果 根對(duì)流過熱器管的力學(xué)性能均在標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍內(nèi)。對(duì)流過熱器下彎中圈部分無法加工拉伸試樣,故拉伸試樣取在出口段的直管部分。北數(shù)第 25 排下彎中圈(泄漏管段)部分抗拉強(qiáng)度值已接近標(biāo)準(zhǔn)下限;北數(shù)第 25 排下彎外圈以及北數(shù)第 26 排下彎中圈試樣抗拉強(qiáng)度不均,最小值偏下限。
3.4微觀檢查情況
在北數(shù)第 25 排下彎中圈(泄漏管段)泄漏處取一環(huán)形管樣進(jìn)行微觀檢測(cè),發(fā)現(xiàn)爆口附近外壁有較為密集的縱向裂紋,裂紋附近有呈鏈狀蠕變孔洞,基體組織已達(dá)到5級(jí)嚴(yán)重球化,見(圖 4)。
爆管管段迎煙側(cè)與背煙側(cè)組織照片見(圖 5)、(圖6),(圖 5)組織中有蠕變孔洞,組織 5 級(jí)嚴(yán)重球化,(圖6)組織中未見蠕變孔洞,組織球化3級(jí),迎、背煙側(cè)組織球化級(jí)別差距較大。
分別在北數(shù)第 25 排下彎外圈、北數(shù)第 26 排下彎中圈后彎處取一環(huán)形管樣進(jìn)行微觀檢測(cè),其迎煙側(cè)組織球化均已接近或達(dá)到5級(jí),組織照片見(圖7)、(圖8)。
4泄漏原因分析
通過第一時(shí)間對(duì)泄漏現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查取證,對(duì)泄漏部位對(duì)流過熱器受熱面管材試樣進(jìn)行材質(zhì)、力學(xué)性能和微觀檢測(cè),在此基礎(chǔ)之上進(jìn)行泄漏原因分析工作。
從對(duì)流過熱器爆口宏觀來看,爆口開口較小、邊緣較鈍,外壁氧化皮較厚、有大量縱向裂紋;從微觀組織來看,基體中有眾多縱向從外壁沿晶間發(fā)展的蠕變裂紋,屬于長(zhǎng)期過熱泄漏的特征。
從3根對(duì)流過熱器管的金相組織和力學(xué)性能來看,組織已達(dá)5級(jí)嚴(yán)重球化、力學(xué)性能偏下限。3根管組織均球化嚴(yán)重,可排除異物堵塞的可能性。泄漏發(fā)生第2組下彎,此處煙溫相對(duì)高,容易發(fā)生爆管。
查閱 #
1、#2 爐歷次爆管記錄發(fā)現(xiàn),2003年3月至2007年5月期間,#
1、#2 爐高溫對(duì)流過熱器頻繁發(fā)生爆管,并且爆管均發(fā)生于機(jī)組啟動(dòng)后短時(shí)間內(nèi)。其中:#1爐發(fā)生8次爆管,11個(gè)爆口有10個(gè)位于第一組U形彎,1個(gè)位于第二組U形彎,集中于南數(shù)22排—37排(北數(shù)28 排1個(gè)),中圈6個(gè),外圈5個(gè);#2爐發(fā)生6次爆管,10個(gè)爆口有9個(gè)位于第一組,1個(gè)位于第二組,集中于南數(shù)22排—29 排和北數(shù)35排—52排,中圈U形彎3個(gè),內(nèi)圈7個(gè)(U形彎1個(gè),直管段管卡處6個(gè))。經(jīng)分析,由于啟動(dòng)時(shí)減溫水投放的不規(guī)范,導(dǎo)致對(duì)流過熱器多次發(fā)生水塞爆管泄漏。在規(guī)范了減溫水投放,并對(duì)兩臺(tái)鍋爐對(duì)流過熱器前數(shù)第1組下彎和附近管材進(jìn)行局部升級(jí),大幅度降低了爆管次數(shù)。
此次爆管位于前數(shù)第2組下彎處,以前因水塞導(dǎo)致的爆管頻繁發(fā)生,水塞時(shí)管內(nèi)介質(zhì)通流不暢導(dǎo)致后面管子超溫運(yùn)行、第2組下彎又處于煙氣溫度較高區(qū)域,此處材質(zhì)仍為 12Cr1MoVG,當(dāng)累計(jì)到一定程度后就發(fā)生了長(zhǎng)期過熱爆管(爆口1)。
第25排中管圈下部長(zhǎng)期超溫爆口1泄漏蒸汽量較小,細(xì)小的蒸汽流對(duì)第25排外管圈上部呈現(xiàn)點(diǎn)狀吹蝕,形成爆口2,爆口2由多個(gè)小孔組成,爆口呈深坑狀。爆口2泄漏的蒸汽,造成第25排中管圈吹損減薄爆破,形成爆口3。
在這3個(gè)爆口泄漏蒸汽的吹蝕作用下,造成第24排內(nèi)管圈、中管圈吹損泄露,外管圈吹損刷薄;第25排內(nèi)管圈、中管圈、外管圈吹損多處泄露;第26排中管圈、外管圈吹損泄露,內(nèi)管圈吹損刷薄;第27排內(nèi)管圈、中管圈、外管圈吹損刷薄;第28排外管圈吹損刷薄。處理情況及治理計(jì)劃
5.1處理情況
2015 年03月21日至2015年03月23日,安排進(jìn)行#2爐對(duì)流過熱器共13根泄露、吹損減薄的受熱面管子更換工作;乙側(cè)從北向南數(shù)第24、25、26、27排內(nèi)圈、中圈、外圈、第28排外圈,新更換管子型號(hào):φ38*6,材質(zhì)T91,更換高度1.5米。
5.2治理計(jì)劃
由于送檢的3根對(duì)流過熱器管子組織最差處均已達(dá)到 5級(jí)嚴(yán)重球化,計(jì)劃利用2016年檢修機(jī)會(huì)對(duì)高溫對(duì)流過熱器第 2組下部彎頭和附近12Cr1MoVG管材進(jìn)行割管檢測(cè),評(píng)估材質(zhì)劣化情況,依據(jù)評(píng)估結(jié)果確定第2組下彎附近12Cr1MoVG管段升級(jí)改造方案。
結(jié)論
總結(jié)處理經(jīng)歷,得出如下結(jié)論:#2爐對(duì)流過熱器泄漏的原因是由于管子長(zhǎng)期超溫,造成金屬基體組織長(zhǎng)期過熱老化、性能下降而發(fā)生泄漏。為了避免對(duì)流過熱器管子長(zhǎng)期超溫,要加強(qiáng)運(yùn)行人員培訓(xùn);在機(jī)組啟動(dòng)初期,應(yīng)通過燃燒調(diào)整來控制主汽汽溫,規(guī)范減溫水投用,避免在對(duì)流過熱器內(nèi)形成水塞;建全鍋爐四管運(yùn)行臺(tái)帳(或數(shù)據(jù)庫),包括鍋爐運(yùn)行時(shí)間、啟停次數(shù)、超溫幅度及時(shí)間、汽水品質(zhì)不合格記錄等數(shù)據(jù),嚴(yán)格落實(shí)超溫考核制度,防止發(fā)生受熱面管子長(zhǎng)期超溫。
通過對(duì)高溫對(duì)流過熱器爆管原因進(jìn)行認(rèn)真分析,制定治理計(jì)劃;總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),加強(qiáng)運(yùn)行、檢修管理,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》、《火電機(jī)組防止鍋爐受熱面泄漏管理導(dǎo)則》等有關(guān)規(guī)程、規(guī)定;將“檢查” 和“預(yù)測(cè)” 有機(jī)地結(jié)合起來,通過檢查,掌握規(guī)律,從而預(yù)測(cè)四管的劣化傾向、檢查重點(diǎn)、修理方法,經(jīng)驗(yàn)值得借鑒。