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      爐前甲班降本增效總結(jié)

      時間:2019-05-15 14:10:05下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《爐前甲班降本增效總結(jié)》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《爐前甲班降本增效總結(jié)》。

      第一篇:爐前甲班降本增效總結(jié)

      爐前甲班降本增效總結(jié)

      我們的爐前甲班全體員工,積極參加降本增效工作,從思想上提高對降本增效工作意義的認(rèn)識,在行動上從細(xì)節(jié)抓起,開源節(jié)流,降本增效工作取到了一定的經(jīng)濟(jì)效益。

      在爐前工具使用上,落實到個人,以前每月用10把鐵鍬,現(xiàn)在三個月用10把,特別是用廢螺紋鋼代替六棱鋼做撬桿,節(jié)約工具費用可觀,超過1.5m的吹氧管嚴(yán)禁燒損,焊接后再利用。平時對澆口加強維護(hù),減少了鐵損,降低了噸鐵成本。

      在修補渣溝、冷卻底部幫槽,用水泡渣代替焦粉,焦粉作為保溫材料外其余不使用。

      我們對爐前開口機、泥炮、行車加強日常巡檢和維護(hù),精心操作,減少了因設(shè)備故障帶來的維修費用和生產(chǎn)損失。

      下一步,我們甲班全體員工一定會在降本增效的基礎(chǔ)上,認(rèn)真組織生產(chǎn),減少爐前突發(fā)事故促進(jìn)降本增效工作的深入開展。

      第二篇:降本增效總結(jié)

      降本增效總結(jié)

      一、設(shè)備維修

      跟據(jù)機械設(shè)備的技術(shù)狀況和保養(yǎng)制度,編制月機械設(shè)備保修作業(yè)進(jìn)度計劃表,列出每臺機械設(shè)備的完好可用日程和停修日程,每臺機械設(shè)備通過勤換三濾,勤換機油,勤保養(yǎng)機械,認(rèn)真執(zhí)行“三查制度”。經(jīng)常檢查機械各部的運轉(zhuǎn)狀況和工作溫度,發(fā)現(xiàn)不正常及時查明,排除隱患,確保機械設(shè)備在良好的狀態(tài)下運行,以達(dá)到降本增效的目的。

      二、強化員工從小處著手,加強教育引導(dǎo),提高全員節(jié)約意思。目的是灌輸“人人都是降本之源,浪費每一件材料都是你的責(zé)任,節(jié)約每一分錢都是你的貢獻(xiàn)”的思想理念。引導(dǎo)員工從小事做起,自覺的精打細(xì)算。具體做法:用職工大會、板報等形式,宣傳糧庫的經(jīng)營方針、管理思路及發(fā)展形勢,增強員工的艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的緊迫感和責(zé)任感。加大對成本控制好的人員宣傳和獎勵力度,推廣其經(jīng)驗,力爭達(dá)到人人想成本、人人算成本、人人降成本的良好氛圍。

      (一)、節(jié)約用電。

      工作時間盡量采用自然光,在光照允許的情況下,不得開啟室內(nèi)照明設(shè)備。在夏季辦公室內(nèi)采用自然風(fēng)降溫,盡量少用空調(diào)等電器設(shè)備。下班后,達(dá)到“人走電關(guān)”,包括電腦等電器辦公設(shè)備。

      (二)、節(jié)約用水

      樹力節(jié)水意識,用水時將水龍頭開關(guān)控制在中、小水量,用完后關(guān)好水龍頭,杜絕“長流水”現(xiàn)象。

      (三)、節(jié)約辦公用品

      辦公用品采用統(tǒng)一采購、計劃管理、適量發(fā)放,減少流失,杜絕浪費。在辦公紙張方面,盡量采用無紙辦公,能在網(wǎng)上傳遞的信息,絕不打印;上報文件、打印資料時要采用雙面打印,切實減少紙張的消耗。

      (四)、節(jié)約使用油料

      合理安排使用車輛,減少非公務(wù)用車。做好糧庫的車輛保養(yǎng),使車輛各系統(tǒng)達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),杜絕因車輛故障造成油料浪費。駕駛員要增強節(jié)油意識,按照要求規(guī)范駕駛車輛,掌握節(jié)油技巧,安全行駛。

      開展降本增效以來,我?guī)煸谶@兩年內(nèi)的各項費用都有明顯降低。截止目前,我?guī)斓墓芾碣M用及銷售費用較上年減少了4.7%,并有信心在年末在降本增效中將費用降低在5%以上。

      第三篇:降本增效總結(jié)

      2016年生產(chǎn)運行及成本管控工作總結(jié)

      2016年XX公司在總部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞“兩大任務(wù)、三個穩(wěn)定”,深入開展成本管控工作。截止10月份,公司生料責(zé)任成本23.05元/噸,較同期降低8.35元/噸;熟料責(zé)任成本89.18元/噸,較同期下降30.79元/噸;水泥責(zé)任成本 96.17元/噸,較同期下降28.18元/噸;利潤總額為2306.84萬元,較同期增長3661.09萬元;公司所做的主要工作有:

      一、提高熟料產(chǎn)量,降低外采熟料,降低水泥配料成本 因我公司水泥銷售量大,自產(chǎn)熟料量無法滿足水泥消耗量,需外購熟料,為了降低水泥生產(chǎn)成本,我公司通過提高生料配料中石灰石配比方式,提高熟料產(chǎn)量,減少熟料外采,降低水泥配料成本,截止10月生產(chǎn)熟料XX萬噸比預(yù)算XX萬噸增加XX萬噸,節(jié)約費用約XX萬元。

      二、精心生產(chǎn)組織,降低生產(chǎn)成本

      1、充分利用化工廢料,由于化工廢料不是粉料就是濕料,給生產(chǎn)組織帶來很大難度,粉料容易沖料跑料,我們改下料溜子、加擋皮;濕料不容易下料,我們加振大電機、崗位捅料等,克服各種困難,截止10月份累計使用廢料XX萬噸,節(jié)約原材料成本約XX萬元。

      2、根據(jù)生料配料變化,及時調(diào)整研磨體級配,提高生料磨臺時產(chǎn)量,降低生料電耗,截止10月底生料分布電耗累計完成XX,較去年同期降低XX。

      3、對燒成系統(tǒng)的漏風(fēng)常抓不懈,既減少了用風(fēng)量,降低風(fēng)機電耗,又減少了熱耗損失;通過工藝參數(shù)優(yōu)化,對用風(fēng)量、風(fēng)溫等參數(shù)進(jìn)行要求,熟料能耗均有下降,分布電耗累計完成XX,較去年同期降低XX;熟料標(biāo)煤耗完成XX,較去年同期降低XX。

      三、更換點火油槍噴頭,降低點火用油成本

      我公司因受上游電石渣供應(yīng)量不足的影響,待料停窯次數(shù)多,點火升溫次數(shù)多,點火油耗高,用油成本較高,通過總部運營管理中心介紹,了解其他公司使用情況,于9月份將點火油槍油嘴進(jìn)行了更換,點火用油由原來的XX,下降到XX,點火用油量由每次點火的XX噸降低至XX噸左右,約每次節(jié)約費用XX萬元。

      四、加強成本管控,優(yōu)化考核方案,降低成本

      每周召開成本管控會,對生產(chǎn)成本、運行指標(biāo)進(jìn)行對標(biāo),對存在偏離預(yù)算指標(biāo)的成本,進(jìn)行認(rèn)真分析,查找原因,拿出解決方案,落實到位。針對生產(chǎn)指標(biāo)不同時期的工作重點制定專項考核方案,增強員工對當(dāng)期重點工作的關(guān)注和難點問題的解決。加大對成本構(gòu)成的關(guān)鍵指標(biāo)考核權(quán)重,讓崗位和操作員了解成本構(gòu)成,優(yōu)化操作及避免設(shè)備空運轉(zhuǎn),加強生產(chǎn)成本管控,減少主觀問題造成的成本浪費,從而降低生產(chǎn)成本。

      2016年存在的問題:

      通過自身縱向?qū)?biāo),水泥分布電耗同比劣化,也是我公司的“瓶頸”所在,針對這一問題,我公司組織了專題研究,并制定了相關(guān)措施如下:

      1、由于水泥磨磨盤磨輥磨損較為嚴(yán)重,導(dǎo)致研磨能力不足,致使電耗升高;下一步根據(jù)磨盤磨輥磨損量由現(xiàn)在的兩年堆焊一次改為一年堆焊一次,保證研磨能力,提高水泥磨臺時降低水泥磨分布電耗。

      2、總結(jié)操作經(jīng)驗,加強中控操作員的技能水平;

      3、加強設(shè)備巡檢,維護(hù)設(shè)備運行穩(wěn)定,減少故障停機。

      最終實現(xiàn)水泥分布電耗由XX降低到XX。

      第四篇:爐前崗試題

      爐前崗位

      一.填空題:

      #1.1工要準(zhǔn)確掌握鐵口深度和(角度),組織開鐵口。保證鐵口不開偏,出鐵(準(zhǔn)時)。

      #2.1工負(fù)責(zé)鐵口平面的維護(hù),保平面(完整不掛渣)。

      #3.1工負(fù)責(zé)泥炮、(開口機)、操作站、(液壓站)設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和衛(wèi)生清理工作。4 出鐵過程中負(fù)責(zé)清理鐵口掛渣,及時觀察(鐵口狀況),見吹后接工長指令啟動液壓設(shè)備進(jìn)行堵口工作,確保(不冒泥)。#5.2負(fù)責(zé)撇渣器、沙壩、主溝的全部工作,保證(不過渣不跑鐵)。鐵后主溝里外眼加蓋(保溫劑)。

      #6.3工崗位職責(zé):主要負(fù)責(zé)渣溝的(使用)、(清理)及(修補)工作,保證出渣順暢,發(fā)現(xiàn)問題(及時處理)。

      #7.4工崗位職責(zé):鐵前確認(rèn)魚雷罐(對正)、(無雜物)、(無破損)等不安全因素,確認(rèn)擺動流嘴擺動正常,爐臺下無機車,并做好鐵溝引流工作。

      8.出鐵時看好魚雷罐,液面距罐口(300mm)時試動擺動流嘴,確認(rèn)無誤等待灌滿倒罐。9.班前必須休息好,嚴(yán)禁班前(飲酒)。

      10.提前10分鐘勞動防護(hù)用品(穿戴齊全)、規(guī)范進(jìn)入工作現(xiàn)場, 初步了解上班(安全)、(生產(chǎn))、(設(shè)備)狀況參加班前會。

      11.班前會講述完畢,整隊,散會迅速到崗位(指定地點)接班。

      12.接班職工認(rèn)真聽取上班崗位人員介紹生產(chǎn)情況后,經(jīng)檢查確認(rèn)并(做好記錄)。13.實施現(xiàn)場正點對口交接班,接班者未到,交班者不得(擅自離崗),遇特殊情況由兩班的第一責(zé)任者協(xié)調(diào)解決。14.修溝前及時準(zhǔn)備好耐火材料及作業(yè)器械、工具,確認(rèn)有關(guān)設(shè)備是否好用,如(水、電器及壓縮空氣)是否供應(yīng)正常。

      15.某一鐵口如超過(8)小時不出鐵,必須捅開撇渣器放凈渣鐵。16.溝內(nèi)的殘渣鐵及舊內(nèi)襯、氧化料必須全部(清理干凈),以確保各部位(尺寸要求)。17.修補后的內(nèi)襯接頭必須接實,內(nèi)襯的(寬度)、(深度)、(坡度)必須符合規(guī)定。18.煤氣烘烤要求分布均勻,由小到大逐漸增加,直到(烤干保溫)待用。

      19.各渣鐵溝清理干凈,保證渣鐵溝內(nèi)無(大渣鐵塊),確保渣鐵流動(暢通),鐵口泥套完整,干凈,無凝結(jié)鐵,各溝嘴狀態(tài)好。

      20.開口機試運轉(zhuǎn)正常,根據(jù)鐵口情況選擇合適的(鉆頭),并確認(rèn)鉆頭(通風(fēng)順暢)。21.液壓泥炮試運轉(zhuǎn)正常,泥炮中要(裝滿泥)、(頂實),炮口吐泥正常,每班檢查活塞(有無積泥)。22.砂口的里外眼不許(結(jié)死蓋),過道眼(不堵塞),過鐵水通暢,擋好砂壩,高度,厚度適宜,拍實烤干。23.倒場第一次鐵前,主鐵溝必須(烤干升溫)后方可使用。

      24.檢查開口機靈活好用后,裝好鉆頭,啟動油泵,開口機旋轉(zhuǎn)至開口位置,擺正鉆頭和鐵口位置,嚴(yán)禁(鉆偏鉆斜)。

      25.堵鐵口的一般條件為(出凈渣鐵),正常堵口由工長指令,休風(fēng)堵口聽上級指令。26.起泵前應(yīng)將各操作閥停在(零位),升壓閥不準(zhǔn)升壓,保證油泵在(空負(fù)荷)下啟動。27.堵口操作分(轉(zhuǎn)炮),(打泥)兩個部分。

      28.堵口無水炮泥以上拔炮(≥30分鐘)以上拔炮,若鐵口過淺或渣鐵不凈還應(yīng)酌情適當(dāng)延長時間。29.鐵口正常時,拔炮后,將鐵口眼鉆進(jìn)(500-1000)mm,以防下次開口時鉆偏或鐵口潮。30.來渣時,適當(dāng)降低沙壩,不能低于(鐵面)。

      31.經(jīng)常檢查下渣溝溝頭和支鐵溝溝頭的高差,不準(zhǔn)(渣中帶鐵)。32.堵鐵口后,及時捅掉砂壩,撥凈積渣,加蓋(保溫劑)。拔炮前必須將砂壩搭好。33.先將殘鐵眼內(nèi)的殘渣鐵清理干凈,必要時用(氧氣燒干凈),如孔道過大,可用直徑200mm的鐵管插入孔道內(nèi)重新做孔道烤干。

      34.看魚雷罐操作:及時查看魚雷罐配備情況,爐臺下(有無機車)。35.出鐵時魚雷罐不能放的過滿,一般保留(150—200mm)的余地。36.魚雷罐放滿后立即用(保溫劑)蓋好,防止(結(jié)蓋)。37.看魚雷罐要注意自我防護(hù),防止濺出鐵水(造成燙傷)。38.出鐵前嚴(yán)格檢查流嘴砸料情況,避免發(fā)生(漏鐵事故)。

      39.正常出鐵時,擺動流嘴角度不大于(5)度,鐵流過大過小時,根據(jù)情況適當(dāng)調(diào)整擺動角度。40.出鐵后,擺動流嘴內(nèi)應(yīng)無積渣鐵塊,以免阻塞鐵水流入(魚雷罐)。

      41.如果鐵口噴焦炭嚴(yán)重時,要掌握好堵口時機,一般捅進(jìn)(300-500mm)左右時,應(yīng)堵口,以免嚴(yán)重大噴時鐵口堵不上或燒壞爐前設(shè)備等事故。

      42.鐵口長期過淺維護(hù):適當(dāng)加大(鐵口角度),出凈渣鐵,全風(fēng)堵口,有利于(泥包)的形成。43.保證鐵口泥套完整,杜絕(跑泥)現(xiàn)象,保證渣鐵罐容積,避免帶渣或帶鐵堵口。44.燒鐵口操作:燒鐵口前必須準(zhǔn)備好所有的(應(yīng)用物品)。保證氧氣管與氧氣嘴接頭處(不漏風(fēng)),此處不能用手握,防止回火傷人。同時應(yīng)側(cè)身進(jìn)行操作。

      45.用氧氣燒鐵口時,必須保持與鐵口一致角度燒進(jìn),防孔洞(擴大)。46.用完氧氣后必須將(閥門關(guān)嚴(yán)),氧氣管道或閥門附近嚴(yán)禁火源,如氧氣管道著火,應(yīng)立即(切斷來源),氧氣管路嚴(yán)禁與電火線接觸。

      47.每班清掃(一次)設(shè)備衛(wèi)生,做到設(shè)備本體無積灰、油污、雜物等,設(shè)備見本色。設(shè)備周圍無積灰、積水和油污。

      48.上班前休息好,嚴(yán)禁酒后上崗,工作時勞動防護(hù)用品穿戴齊全規(guī)范,(注意力集中)。49.上下班和去現(xiàn)場作業(yè)行走合理路線,嚴(yán)禁(鉆越)、(跨越)、穿越危險場所、設(shè)施。50.正確使用設(shè)備、工具和個人防護(hù)用品認(rèn)真執(zhí)行(聯(lián)?;ケ#?、安全確認(rèn)。51.熟悉作業(yè)場所環(huán)境,保持作業(yè)場所(整潔)。52.煤氣區(qū)作業(yè)站在上風(fēng)側(cè),必須攜帶(CO檢測儀),禁止(單人作業(yè))必要時由煤氣防護(hù)人員監(jiān)護(hù)作業(yè)。53.密閉空間作業(yè)前必須檢測(CO)、(O)2濃度合格,作業(yè)時專人監(jiān)護(hù)。54.高空作業(yè)確認(rèn)站立處穩(wěn)固可靠,(系好安全帶),嚴(yán)禁向下(拋擲)任何物體。

      55.檢修中的一切操作要聽從檢修人員安排。全程監(jiān)督檢修過程,發(fā)現(xiàn)問題及時提出,及時(反饋信息)。做好現(xiàn)場—設(shè)備段長—設(shè)備動力科的信息溝通。

      56.發(fā)現(xiàn)直吹管、彎頭、爐皮等處燒穿或竄渣時應(yīng)立即(打水冷卻)防止擴大,馬上通知工長改常壓減風(fēng)。57.開口機角度(10o),最大開口深度:(3500mm),鉆頭轉(zhuǎn)速:0~300r/min,鉆頭。58.按時參加各種安全活動,主動提出安全工作方面改進(jìn)(意見)和(建議)。59.對于快到使用壽命期的油管及常用零件(及時更換)。60.特種作業(yè)人員必須(持證上崗)。

      61.交班職工提前(30分鐘)對本班工作進(jìn)行小結(jié),并做好物品擺放、廢舊物品定點存放、衛(wèi)生清掃并如實工整填寫好交接班及各種記錄等工作,準(zhǔn)備交班。

      62.當(dāng)人身安全受到威脅時,有權(quán)采?。ňo急避險)措施。

      63.煤氣區(qū)作業(yè)站在(上)風(fēng)側(cè),必須攜帶CO檢測儀,禁止單人作業(yè)必要時由煤氣防護(hù)人員監(jiān)護(hù)作業(yè)。

      64.接班檢查發(fā)現(xiàn)的問題,由(交班人員)處理,交接班后發(fā)現(xiàn)問題由(接班人員)處理,交接班完畢,雙方在交接班記錄本上簽字確認(rèn)。

      65.鐵流過小時,應(yīng)及時(捅開)鐵口,過大時主溝兩側(cè)應(yīng)及時(加高)。66.出鐵時不能(正對鐵口),防止鐵口噴焦及潮泥傷人。

      67.開鐵口時,如發(fā)現(xiàn)鐵口中間滲鐵,應(yīng)繼續(xù)往里鉆,直至渣鐵跟出,必須由爐前工長,工長統(tǒng)一指揮,果斷決定,防止拖延時間造成事故擴大。如鉆進(jìn)時,發(fā)現(xiàn)鉆至潮泥,要嚴(yán)防(燒壞開機口)。68.鉆鐵口前應(yīng)打開里外眼上面的(結(jié)殼)。

      69.出鐵前及時檢查溝嘴處和沖槽內(nèi)是否有人,水槽是否(開水)。

      70.打開鐵口,鐵水流入里眼前端時,用倒耙擋住隨鐵水流出來的渣子,防止堵塞(撇渣器)。71.鐵流過小和鐵水流滿砂口時,里外眼應(yīng)及時放(保溫劑)保溫;鐵流過大時,視里外眼鐵面高度適當(dāng)(加高),(加厚)砂壩,以不滿為宜。

      3372.煤氣設(shè)備內(nèi)作業(yè)CO含量(<30mg/m)可長時間工作,CO含量在(50mg/m)連續(xù)作業(yè)不超過1小時,CO含33量在100mg/m連續(xù)工作時間不超過0.5小時,CO含量在200mg/m連續(xù)作業(yè)不超過(15-20)分鐘。73.CO報警器報警值(24)μ/mol(ppm)。

      74.按照“防護(hù)自身、(嚴(yán)禁冒險);統(tǒng)一指揮、設(shè)立警戒;先搶后救、分秒必爭;區(qū)別輕重、(分別施救)”的原則,進(jìn)行正確的急救。

      75.上下走梯時扶好欄桿,高空作業(yè)戴好(安全帶)。76.現(xiàn)場發(fā)生煤氣事故時,必須(兩人)或兩人以上攜帶必要的防護(hù)、救護(hù)裝備。高濃度煤氣區(qū)域搶救中毒者,要沉著、冷靜,禁止磕碰產(chǎn)生(火花)。

      77.處理動力介質(zhì)故障時必須先切斷(動力源),確認(rèn)安全后方可作業(yè)。

      78.在鐵口淺而渣鐵又未出凈的情況下,堵上,先不(退炮),待渣鐵罐到齊,出鐵準(zhǔn)備工作就緒以后(再拔炮)。79.煤氣管道內(nèi)部著火時,關(guān)閉所有(放散管)和(人孔),向管道內(nèi)通蒸汽或氮氣滅火。

      80.打泥時必須控制泥量,防止風(fēng)口吹、燒出;一旦發(fā)現(xiàn)鐵口上方吹管有灌渣燒出的危險,立即(退炮)。

      81.打開鐵口先見渣時,先在支鐵溝頭擋砂壩,下渣溝頭砂壩適當(dāng)鏟低,同時取樣,證明有鐵后,及時將支鐵溝間砂壩(鏟除)。

      82.堵鐵口后,及時捅掉(砂壩),撥凈積渣,加蓋保溫劑。拔炮前必須將(砂壩搭好)。83.出鐵前檢查流嘴吊耳周圍是否有(粘鐵),影響運轉(zhuǎn)范圍的應(yīng)及時清掉。84.泥缸中隨時保證有足夠的(堵口泥),以防萬一。

      85.設(shè)備發(fā)生故障,必須停機并(掛牌)后方可進(jìn)行處理。86.密閉空間作業(yè)氧含量在(19.5%~23%)。

      87.交班前(60)分鐘認(rèn)真對設(shè)備、安全、生產(chǎn)情況進(jìn)行詳細(xì)檢查確認(rèn),發(fā)現(xiàn)問題(及時處理)。88.打大蓋時,站在兩側(cè),兩人一組,相互配合防止(燒傷)。89.保證鐵口泥套(完整),杜絕跑泥現(xiàn)象,保證渣鐵罐容積,避免帶渣或帶鐵堵口。90.渣溝內(nèi)發(fā)現(xiàn)大塊渣及干泥要及時(勾上來),防止進(jìn)入水沖渣,開炮傷人。二.判斷題:

      1.擺動溝電動及液壓試運轉(zhuǎn)正常,不必確認(rèn)車頭到位情況,就能出鐵。(×)2.確認(rèn)配罐情況:要求罐口對正,罐口無殘鐵,罐中無雜物,完好。(√)3.鐵前確認(rèn)鐵口平面完整,炮口與平面吻合嚴(yán)密。(√)4.爐溫高,鐵口淺可選擇小一些的鉆頭,必要時減壓出鐵。(√)5.爐溫低,鐵口深可選擇稍大一些的鉆頭。(√)

      6.正常情況可根據(jù)壓力的高低選用合適的鉆頭,以便控制鐵流,防止跑大流,出現(xiàn)事故。(√)7.出鐵時不能正對鐵口,防止鐵口噴焦及潮泥傷人。(√)8.有潮泥,必須用壓縮空氣烘烤,嚴(yán)禁鉆漏。(√)

      9.當(dāng)鐵口鉆漏時,可以立即停風(fēng)停轉(zhuǎn),將開口機鉆桿退出鐵口。(×)10.鐵流過小時,應(yīng)及時捅開鐵口,過大時主溝兩側(cè)應(yīng)及時加高。(√)11.一般情況下,嚴(yán)禁用悶炮開鐵口,必要時經(jīng)工長同意。(√)12.堵口前必須將鐵口附近清理干凈,具備堵口條件。(√)

      13.及時清理渣溝,以便下渣順利暢通,發(fā)現(xiàn)渣溝損壞及時用料填補。(√)14.出鐵前及時檢查溝嘴處和沖槽內(nèi)是否有人,水槽是否開水。(√)15.放殘鐵前,砂口內(nèi)殘渣不必潑凈。(×)

      16.出鐵終止后,將流嘴擺干,溝內(nèi)保持部分存鐵。(√)17.杜絕潮鐵口出鐵,出鐵前必須烤干。(√)

      18.長期休風(fēng)或爐涼時爐前操作:按規(guī)定的鐵口角度,盡量用大鉆頭,鉆透。(√)

      19.燒鐵口時,操作人員必須穿戴好無油脂污染的勞保用品,嚴(yán)禁吸煙。不允許他人在附近動火。(√)20.燒鐵口時要提前做好防止鐵口跑大流的措施。(√)21.燒氧氣作業(yè)時,對面允許站人。(×)

      22.燒開后應(yīng)將氧氣管拔出后方能關(guān)閉氧氣閥門。(√)23.制止他人違章作業(yè),有權(quán)拒絕違章指揮并越級報告。(√)24.當(dāng)人身安全受到威脅時,有權(quán)采取緊急避險措施。(√)25.對于快到使用壽命期的油管及常用零件及時更換。(√)26.特種作業(yè)人員必須持證上崗。(×)

      27.啟動運轉(zhuǎn)設(shè)備,無需確認(rèn)周圍無人及障礙物后方可操作。(×)28.可以用水沖洗電器設(shè)備、濕手操作電器開關(guān)。(×)

      29.煤氣區(qū)作業(yè)站在下風(fēng)側(cè),必須攜帶CO檢測儀,禁止單人作業(yè)必要時由煤氣防護(hù)人員監(jiān)護(hù)作業(yè)。(×)30.嚴(yán)禁用明火烘烤煤氣管道及設(shè)備。(√)

      第五篇:煉鐵廠降本增效總結(jié)

      煉鐵廠降本增效總結(jié)

      (2011下半年至2012年終)

      自2011下半年以來,煉鐵廠眼睛向內(nèi),不斷自我加壓,以高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行為核心,以降本增效為手段,以實現(xiàn)效益最大化為目標(biāo),不斷提升技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),努力開創(chuàng)生產(chǎn)經(jīng)營新局面?,F(xiàn)將本階段主要工作完成情況和下一步工作計劃匯報如下:

      一、降本增效取得的成果

      1、生產(chǎn)工藝方面

      (1)百日攻關(guān)取得成效

      2011年6月份,全公司開展“百日攻關(guān)”活動,在此期間完成生鐵產(chǎn)量295002噸,超出計劃產(chǎn)量2902噸,生鐵合格率100%,保證為煉鋼提供了優(yōu)質(zhì)鐵水;同時深入挖掘自身潛力,牢固樹立以成本管控為中心,采取多種措施并取得了突出的成績,6、7、8月份生鐵考核成本為2150.35元/噸鐵,比計劃成本下降了11.62元/噸鐵,降低成本總額342.69萬元;綜合焦比534 kg/t,比計劃降低了6 kg/t;爐溫內(nèi)控率達(dá)到83%,高于公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)13個百分點。

      (2)實施焦炭分級入爐

      由于公司內(nèi)部沒有焦化,高爐用焦炭全部外購,因焦炭廠家多,成分、粒級、強度不穩(wěn)定,含粉率高,影響高爐順行,造成成本壓力大。

      為此,將焦炭中10——25mm的篩分出來作為焦丁配吃,并根據(jù)爐況調(diào)整配吃量,一方面保證了入爐焦炭的質(zhì)量,同時,由于焦丁跟燒結(jié)礦一起入爐,軟熔層變薄,降低了料柱阻損,改善了透氣性,礦石的還原過程得到改善,取得了降低焦比、保證爐況順行的效果。

      (3)配吃塊礦

      因塊礦其品位與球團(tuán)品位相近,但塊礦單價比球團(tuán)礦單價低,為此,煉鐵廠制定了《配吃塊礦方案》 <配吃塊礦方案%20.doc>,在保證高爐順行的前提下,加大對塊礦的配吃比例,2012年1——10月份塊礦比為1.8%,最高達(dá) 4.5%,配吃期間保持了爐況順行,同時有效降低了生鐵成本。

      (4)配吃次焦

      2012年焦碳價格大幅上漲,為降低采購成本,8——9月份煉鐵廠根據(jù)采購及庫存情況,制訂了詳細(xì)《焦炭低價料配吃方案》 <煉鐵廠配吃焦炭低價料方案。doc>,合理配吃小批量焦炭,加大對石焦的配吃比例,在保證爐況順行的情況下,8月7日1#爐開始配吃30%天成焦炭(低價低質(zhì)焦炭),15日將其配比上調(diào)至50%; 同時3#爐增加石家莊焦炭配吃比例到37.5%,亞太焦配吃12.5%,主焦比例降到12.5%;到9月27日次焦炭均配吃完畢,有效的降低了成本。

      (5)配吃釩鈦粉

      為降低生產(chǎn)成本,2012年1——10月份球團(tuán)中配加一定數(shù)量的釩鈦粉,1——7月份配吃比例在20——40%之間,8月配吃比例增至100%,(6)配吃FMG粉、印度粉

      煉鐵廠于2012年8月27日開始配吃10%FMG粉的燒結(jié)礦,28日后逐步上調(diào)比例至40%,至9月20日配比上提到50%,配吃期間燒結(jié)礦質(zhì)量變差(9月份燒結(jié)礦強度僅為70.83%,小粒級含量增加,槽下測量5——10mm為38.77%,含粉為5.88%),導(dǎo)致煤氣流不穩(wěn)。針對這一特點,為確保3#爐爐況穩(wěn)定順行,煉鐵廠制訂了《配吃FMG粉操作方針》 <配吃FMG粉方針。(工作總結(jié) 004km.cn)doc>,為FMG粉配吃比例上調(diào)提供了保障,配吃期間高爐雖操作難度明顯增大,但保持了高爐的穩(wěn)定順行,且技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也未出現(xiàn)大的波動(8、9月份綜合焦比平均為522.81 kg/t,較1-7月份僅上升了0.69 kg/t),達(dá)到了降本增效的目的。

      自2012年12月4日開始,燒結(jié)配吃印度粉(12月4日30%,12月5日提到50%),分廠組織召開專題會,制定《配吃印度粉生產(chǎn)組織方案》,保證了高爐的穩(wěn)定順行。

      (7)降低綜合焦比

      2012年煉鐵廠為降低焦比,采取措施如下:制定、實施《爐溫激勵方案》、《風(fēng)溫考核方案》,對爐溫、風(fēng)溫進(jìn)行激勵,加大噴煤比及焦丁的配吃量,優(yōu)化高爐操作,杜絕大的爐況失常,穩(wěn)定[Si]偏差,實現(xiàn)低硅冶煉,制定《煉鐵廠降焦比攻關(guān)方案》 <煉鐵廠2012年降焦比方案1.doc>,通過以上措施2012年綜合焦比比計劃下降了8.52Kg/t,大大降低了鐵前成本。

      (8)了解市場動態(tài),適時調(diào)整原燃料結(jié)構(gòu)

      結(jié)合供應(yīng)處,及時掌握原燃料采購價格,對噴煤、焦炭、鐵粉配比、生礦等進(jìn)行核算,根據(jù)煙煤價格,混噴沒有優(yōu)勢,經(jīng)請示公司自11月22日起高爐全噴無煙煤。

      2、技改方面

      (1)實施噴煤改造,提高煤比,提高煙煤混噴比

      為降低焦比,針對氮氣壓力不足、煤粉臺時產(chǎn)量低使噴煤受限等問題,2011年8月,煉鐵廠及時協(xié)調(diào)能源中心提高氮氣壓力,并對噴煤進(jìn)行了改造,提高臺時產(chǎn)量2噸左右,使3#爐噴煤比有了一定的提高,由5月份的94.8kg/t,提高到8月份109.4kg/t,實現(xiàn)噸鐵效益8.73元,富氧率也由1.2%提高到1.7%左右。

      2011年 11月份組織噴煤系統(tǒng)改造,11月27日實現(xiàn)1#、3#高爐同時噴煤。

      2012年3月19日將原煙煤給煤機皮帶秤更換成速比為48的減速機,提高稱重量,使煙煤配比提到40%,為提高煤比提供了保證。

      (2)對高爐布袋除塵系統(tǒng)改造、優(yōu)化

      2011年10月份利用2#爐停爐期間,使用2#爐3個箱體,解決了高爐布袋箱體不足的問題,使1#爐布袋的壽命延長了2——

      3倍,降低成本20萬元以上。同月改造1#爐布袋卸灰球閥密封,節(jié)約成本10萬元。

      (3)改造高爐供料系統(tǒng),減少高爐返礦率

      受場地限制,高爐上料系統(tǒng)皮帶多,中轉(zhuǎn)此次多,燒結(jié)礦經(jīng)多次中轉(zhuǎn)后返礦率升高,小粒級增多,制約高爐生產(chǎn),同時成本升高。為此,2012年1月2日,對3#高爐供料系統(tǒng)進(jìn)行改造,并于1月16日投入使用。該改造項目實施后,使燒結(jié)礦不經(jīng)過中轉(zhuǎn)倉,直接經(jīng)過皮帶進(jìn)入槽上料倉,降低了燒結(jié)礦的返礦率,改善了入爐燒結(jié)礦粒級。

      (4)2011年下半年,通過對3#爐槽下壓系統(tǒng)改造、冷卻水過濾器改造、凈環(huán)更換網(wǎng)格式濾料 ,以及1#爐卷揚料車做溜車保護(hù)裝置等一系列技術(shù)創(chuàng)新活動,非計劃檢修率為零的最佳指標(biāo)。其中2011年6——11月份設(shè)備慢風(fēng)率為零。

      3、輔助支撐方面

      (1)3#高爐單爐生產(chǎn)期間,利用磨煤能力較大,在非用電高峰時間將煤粉提前磨好,減少用電高峰磨煤時間,節(jié)約電費6.5萬元/月左右

      (2)對除塵風(fēng)機及沖渣水泵進(jìn)行控制,在不出鐵時將風(fēng)機轉(zhuǎn)速調(diào)至最低,降低負(fù)荷,同時停用沖渣泵,有效的降低了電耗。

      (3)配吃FMG粉期間,協(xié)調(diào)倒運焦炭車輛,使倒運時間由原來的15分鐘/車,降到現(xiàn)在的9分鐘/車,既保證了倉位,又減少了皮帶運轉(zhuǎn)時間,降低了電耗; 同時焦炭直接入倉,減少焦炭倒運次數(shù),避免了車輛的碾軋減少入爐粉末。

      (4)為減少入爐料的摔打,保證槽上料位在兩米以下;槽下每個班做兩次檢測,發(fā)現(xiàn)燒結(jié)礦含粉在3%以上的,及時控制振篩振幅和下料速度;以上兩項分廠派專人負(fù)責(zé)抽查,實施后效果良好,入爐含粉量得到有效的控制。

      4、自主管理和提案制度

      2011年榮獲公司“自主管理”和“提案制度”績優(yōu)先進(jìn)單位稱號

      2012年,煉鐵廠圓滿組織完成了第六、七、八屆三屆自主管理活動,針對成本、生產(chǎn)、能源、維護(hù)、環(huán)保、其它等六方面開展活動,有效解決了生產(chǎn)過程中存在的實際問題。截止到11月份,共發(fā)布自主管理活動成果32項,創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益1146萬余元。

      2012年煉鐵廠積極組織并大力宣傳提案制度,1——10月份,煉鐵廠共受理提案206件,超出計劃26件,預(yù)估年創(chuàng)效益達(dá)500多萬元,另外對環(huán)保、減少安全隱患和降低員工勞動強度方面起到很大的作用。

      5、清倉查庫

      2012年11月份,根據(jù)公司計劃,對閑置、報廢物資退庫,并建立臺帳,進(jìn)行定置管理。

      2012年1——11月份完成生鐵產(chǎn)量 76.37萬噸,質(zhì)量合格率100%,爐溫內(nèi)控率87.16 %; 1——11月份平均生鐵考核成本為2787.38元/t,比計劃成本節(jié)約11.51元/t。由于降本增效效果明顯,2012年中被公司評為最佳效益團(tuán)隊。

      二、降本增效工作計劃

      在過去的一年多時間里,煉鐵廠在降本增效方面取得了一定成績,但受具體工藝配置和原燃料條件等制約,生鐵成本仍偏高,需進(jìn)一步挖潛。

      1、繼續(xù)在降低電耗方面挖潛

      目前電耗仍較高,其原因如下:

      (1)由于9月份只有3#爐生產(chǎn)加之配吃低價料(清倉底料和次焦炭)、FMG粉后爐缸工作不均,生鐵產(chǎn)量較低,另外適當(dāng)限制產(chǎn)能,導(dǎo)致電單耗升高。

      (2)1#爐與2#爐已停產(chǎn),但兩臺冷卻泵正常運轉(zhuǎn),導(dǎo)致電耗升高。

      (3)3#爐風(fēng)機正常工作時放風(fēng)閥處于打開狀態(tài),且開度≥15度,電耗損失較大。

      應(yīng)對措施:聯(lián)系風(fēng)機廠家解決風(fēng)機放風(fēng)閥長期處于打開狀態(tài)的問題,并嚴(yán)格控制沖渣水的啟停時間,節(jié)約電耗。

      2、加強設(shè)備技改和修舊利廢工作,并保證工作質(zhì)量,進(jìn)一步降低鐵前成本。

      3、生產(chǎn)工藝方面

      堅持配吃低價印度粉的既定方針,繼續(xù)摸索配吃印度粉及釩鈦粉的冶煉技術(shù),保證高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定順行。

      煉鐵廠

      二〇〇八年十二月十四

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