第一篇:SM-09井鉆井液施工總結(jié)
SM-09井鉆井液施工總結(jié)
一、泥漿材料儲備:
我隊(duì)施工的SM-09井,11月1日開鉆,10月28日一、二開主要泥漿基礎(chǔ)材料和處理劑就已經(jīng)到井。泥漿材料儲備工作提前按計(jì)劃完成。二開開鉆前加重材料重晶石粉到井,并隨后續(xù)生產(chǎn)用料予以及時補(bǔ)充儲備。
二、固控設(shè)備準(zhǔn)備:
我隊(duì)振動篩工作正常,出砂良好,根據(jù)返砂形態(tài)和地層巖性選用120-160目篩布,每個單根檢查一次篩布,確保一級固控的清除效率。新更換的除砂器及除泥器,在二開開鉆時整改完畢,正常投入使用,使用情況良好。因冬季電力負(fù)荷過重,采取一泵兩機(jī)除砂器與除泥器交替使用。在加重前充分使用離心機(jī)的清除有害固相,加重后根據(jù)密度,合理使用離心機(jī)。三、一開鉆井液施工措施:
一開開鉆前為防止表層井漏,配制坂土漿將120m3,配方濃度為6%膨潤土+0.2%純堿+0.15%燒堿,充分水化24h以上。沖鼠洞前在1、2、3號罐中加入FD-3號復(fù)合堵漏劑1.5t,4號罐隔離儲備做為一開發(fā)生漏失或二開配制基漿使用。
一開采用罐式循環(huán)鉆進(jìn)正常,未出現(xiàn)表層漏失和地層膠泥造漿泥包的現(xiàn)象。鉆井液性能控制為密度1.07~1.12g/cm3,粘度46~53s。因本井配制土漿水化效果良好,未再配合使用高粘等提粘類處理劑,土漿切力較高,攜砂洗井效果良好。一開鉆進(jìn)使用排量為30L/s,完鉆后,大排量洗井一周,下套管及固井作業(yè)順利。四、二開鉆井液施工措施
一開固井后,放出部分循環(huán)漿,清理錐型罐及1、2號罐沉砂,留存一開老漿35m3。1-4號循環(huán)罐內(nèi)使用清水稀釋3、4號罐余留土漿。并加入0.1%KPAM大分子聚合物,充分?jǐn)嚢?。二開開鉆時鉆井液性能為密度:1.08g/cm3,粘度36s,動切1.5Pa,靜切力0.5/2Pa,pH值8,濾失量20ml。
掃塞前加入0.15%的純堿對鉆井液進(jìn)行預(yù)處理,在掃塞過程中及時放出稠漿段和水泥混漿段,防止水泥塞污染。
掃塞完成后,正常鉆進(jìn)期間,使用KPAM高分子聚合物,逐步加至含量為0.25%,同時循環(huán)加入0.5%CFL復(fù)合降濾失劑干粉復(fù)配0.2%的PL乳液,在鉆至井深500m前,即延長組下部,將濾失量控制在8ml以內(nèi),粘度上提至40s,滿足加重需求。同時上提鉆井液密度至1.12g/cm3,并加入2%PZ-7防塌劑,進(jìn)行防塌封堵處理。
延長組下部、和尚溝組鉆遇30~40米膏質(zhì)泥巖段,鉆井液有增稠顯示,粘度上漲至53s,終切上漲至17Pa,流變性能惡化,使用SMC復(fù)配純堿膠液維護(hù)處理,控制流變性能恢復(fù)正常,粘度維持40~45動切力8-10Pa,靜切力2~13Pa范圍內(nèi)。
鉆穿劉家溝組前鉆井液密度逐漸提至1.15g/cm3,使用復(fù)合降濾失劑、聚合物降濾失劑與PZ-7防塌劑復(fù)配,控制濾失量小于5ml,同時維持鉆井液防塌劑含量不低于2%。
鉆入石千峰組后,根據(jù)返砂情況上提密度至1.16~1.17g/cm3。同時保持其它性能穩(wěn)定。起下鉆、取芯及返砂正常。鉆進(jìn)至1650米后,鉆穿下石盒子組進(jìn)入山西組,氣測顯示活躍,同時下鉆后返出掉塊增多,形狀變大,密度上提至1.18~1.19g/cm3。
本井共計(jì)取芯8筒,起下鉆無顯示,井眼暢通,伴隨起下鉆次數(shù)的增多,后期鉆井液靜止時間長而相對循環(huán)時間短,靜切力上漲,流型逐步變差。使用SMC+CFL復(fù)配膠液進(jìn)行維護(hù),調(diào)整流變性。至完鉆密度上提至1.20~1.21g/cm3,粘度43~45s,動切10Pa,靜切2~13Pa,pH值8.5,濾失量5mL。電測、下套管安全順利。
五、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn):
本井二開后性能相對穩(wěn)定,雙石組井壁穩(wěn)定對液柱壓力敏感,出現(xiàn)掉塊增多的情況時,及時上提密度,效果明顯。
本井所鉆延長組底部、和尚溝組、劉家溝組及石千峰組,所鉆遇泥巖段都具有一定造漿性。使用部分一開老漿配制二開基漿,初始坂土含量達(dá)到35~40g/L,坂土含量略高,后期取芯起下鉆作業(yè)頻繁,靜止周期增長后,流變性不易控制,且抗污染能力下降。今后施工中二開基漿初始坂含應(yīng)在滿足加重的前提下控制坂含至下限,以利于后期鉆井液維護(hù)。
第二篇:xxx井鉆井液總結(jié)
xxx井鉆井液總結(jié)
xxx公司 xxx鉆井隊(duì)
組長: xxx
上報日期:xx年xx月xx日
一、地質(zhì)概況
1、平臺 號: xxx平臺井號:xxx2、井別:
3、井位:
井口坐標(biāo):橫坐標(biāo):X:縱坐標(biāo):Y:井底坐標(biāo):橫坐標(biāo):縱坐標(biāo):
4、地理位置:。
5、構(gòu)造位置:。
6、地質(zhì)分層
二、鉆井液及工程概況
1、開鉆日期:x年x月x日;
2、完鉆日期:x年 x月x日
2、設(shè)計(jì)井深:xxx米
4、完鉆井深:xxx 米
5、完井日期:x年x月x日;
6、井身結(jié)構(gòu):xx
7、鉆頭使用
井徑
10、處理劑消耗量: 泥漿總成本:元,每米元
第三篇:某井鉆井液技術(shù)總結(jié)范文
****井是一口三靶小位移井,設(shè)計(jì)井深3440m,完鉆井深3515m,于2002年3月14日一開鉆井。2002年4月16日完鉆,鉆井周期32天,表套下深201m,技套下深2452m,全井鹽層厚度1162m。鹽層井段2218-3370m。
****井泥漿的維護(hù)與處理:二開至2150m使用低固相聚合物,用80A-51和NH-HPAN維護(hù),2150-2452m使用抗污染聚合物泥漿體系,用SD-17W加NH-HPAN加GK-97和APM-99維護(hù)。
二開后只要的是防漏,在館陶和東營組先后加入隨鉆堵漏劑8噸,使這口井在鉆井過程中沒有出現(xiàn)任何漏失現(xiàn)象,達(dá)到了良好的效果。進(jìn)入沙一鹽時,提前50m預(yù)處理泥漿,把密度提到1.25以上,避免了鹽層的塌跨和掉塊的現(xiàn)象,是二開平均井經(jīng)擴(kuò)大率只有5%,井下正常,施工勝利。
三開:使用飽和鹽水泥漿,下鉆到技套后進(jìn)行轉(zhuǎn)換處理,清理地面所有泥漿,井筒留原漿110立方,按照泥漿設(shè)計(jì)和技術(shù)指令先后加入SD-17W,LV-CMC,SMP,PSC,NaOH,抗鹽土粉.CAS-2000.GD-III等處理劑,循環(huán)均勻后加入NaCl 70噸,Cl離子含量18萬,坂土含量46.8。
鉆井液全套性能:密度1.25;粘度46s;失水5ml;泥餅0.5mm;切力5-20;PH值9;含砂0.2;動塑比值12:17;N值-0.56 K值-0.5;在鉆井過程中不斷補(bǔ)充NaCl和SMP.PSC.GK-97,是保持一定的Cl離子含量和鉆井液性能的穩(wěn)定性,在進(jìn)入油氣層前提高密1.50。
我們區(qū)塊普遍存在漏失現(xiàn)象嚴(yán)重,所以,每次在提密度前堅(jiān)持加入隨鉆堵漏劑,有效的保證了井下正常,起到了壓而不漏,活而不噴,并有力的保護(hù)了油氣層,全井使用堵漏劑18t,NaCl100t,重石粉280t,混原油26t。
在井深3443m時發(fā)生溢流,壓井。完鉆準(zhǔn)備電測時有發(fā)生溢流,用司鉆壓井法2次,密度從1.60提高到1.72才恢復(fù)正常,(完鉆前泥漿性能各項(xiàng)全優(yōu),密度1.60,粘度68,失水5,切力4.2)發(fā)生溢流壓井后泥漿污染嚴(yán)重,尤其是提高密度到 1.72時粘度,切力直線上升,給泥漿處理帶來了很大的困難,用SMT+FCLS處理后都沒有效果,反而增稠,最后取樣分析,認(rèn)為坂含過高。在處理過程中放原漿50立方,用SMP3t;PSC4t;NaCl20t;NaOH1t。配成膠液進(jìn)行
大幅度調(diào)整,處理后效果有所好轉(zhuǎn),電測時泥漿性能:密度1.72,粘度78s,失水4.6,PH值9,切力2-10,電測前配封閉液30立方,加石墨片0.5t,塑料球0.5t,SMP 0.5t,封隔了所有鹽層井段。取得了完井電測一次成功。
這口井是技套深,鹽層厚容易漏失等多項(xiàng)復(fù)雜,所以我們在維護(hù)過程中除上述技術(shù)工作外,還使用了四級固控設(shè)備,加強(qiáng)泥漿的凈化和降低固相,使這口高難度復(fù)雜井勝利完工。全井費(fèi)用僅******元。全井平均擴(kuò)大率4.63%,油層平均擴(kuò)大率0.93%,給公司交出一口快速優(yōu)質(zhì)高效井
第四篇:高946井鉆井液技術(shù)總結(jié)
高946井鉆井液技術(shù)總結(jié)
高946是一口重點(diǎn)關(guān)注的評價井,設(shè)計(jì)井深4200m,完鉆井深4200m,于2012年1月2日一開鉆進(jìn),2012年1月3日二開,2012年1月18日三開,2012年3月9日完鉆。鉆井周期69天,表套下深201m,技套下深2248m。
高946井泥漿的維護(hù)和處理: 二開,清水鉆進(jìn)至1250m改小循環(huán),1250-2248m采用聚合物鉆井液體系,使用固控設(shè)備,嚴(yán)格控制鉆井液中的劣質(zhì)固相,補(bǔ)充足夠的PAM至0.5%,用WFL-1調(diào)整到合適粘度。進(jìn)沙一段,加入KFT-II,控制中壓失水到5ml以下,同時改善井壁和泥餅情況。
三開,主要任務(wù)是抗溫,防漏,保護(hù)油氣層。開鉆前,備足輕泥漿、加重鉆井液共計(jì)120方。用純堿除去鉆井液中因固井污染而殘留的鈣離子。使用ZX-8和HQ-1控制井壁,提高地層的承壓能力。用SMP-II和KFT-II,WFL-1等盡量降低濾失量。用胺基聚醇提高鉆井液濾液的抑制能力。適當(dāng)提高鉆井液密度,保證井下合適的正壓差。
鉆井液全套性能:密度1.29;粘度58s;失水2.8ml;泥餅0.4mm;切力8-18;PH值9;含砂0.3;動塑比值18:21;在鉆井過程中不斷補(bǔ)充PAM和KFT-II.NaOH.SMP-II,保持性能穩(wěn)定。
在井深3381米時發(fā)生氣侵,壓井一周,密度由1.20提升至1.28。完井電測時泥漿性能:密度1.29,粘度59秒,失水2.8,PH值9,切力8-18,電測前配封井液80方,加塑料球3t,KFT-II 0.4t,SMP-II 0.4t,封隔井下2000m。第一次電測2700遇阻。下鉆通井,調(diào)整性能正常,WFL-1封井2000m,電測成功。井壁取芯第二趟遇阻,下鉆通井,WFL-1封井2000m,起鉆取芯成功。
這口井是油套深,油層多且容易漏失等多項(xiàng)復(fù)雜,所以我們在維護(hù)過程中除上述技術(shù)工作外,重點(diǎn)加強(qiáng)坐崗,認(rèn)真填寫坐崗記錄最終使這口復(fù)雜井勝利完工。
第五篇:鉆井液施工作業(yè)程序
鉆井液施工作業(yè)程序
一、鉆井液性能的測量
1.1、檢測項(xiàng)目
小班泥漿工日常測驗(yàn)項(xiàng)目:密度、馬式漏斗粘度、API失水、泥餅厚度、流變性、切力、、含砂、PH;
泥漿工程師(技術(shù)員、大班)日常測驗(yàn)項(xiàng)目:密度、馬式漏斗粘度、API失水、泥餅、流變性、含砂、PH、固相含量、含油量、膨潤土含量、摩阻、井深超過2500米(垂深)測定高溫高壓失水、特殊鉆井液體系或特別要求時測定鉆井液濾液離子含量。1.2、測量時間
小班泥漿工每半小時左右測定鉆井液密度、粘度,每班至少作一套全套性能,特殊情況下根據(jù)作業(yè)指令加測項(xiàng)目,夜班在6:00之前測量,白班在18:00之前測量。
泥漿工程師(技術(shù)員、大班)每天測量一套全套性能,特殊情況根據(jù)作業(yè)指令加測,時間在8:00之前。1.3、小型實(shí)驗(yàn)
泥漿工程師(技術(shù)員、大班)在每次大處理前必須進(jìn)行小型實(shí)驗(yàn),實(shí)際施工以小型實(shí)驗(yàn)用量的40%-60%為宜,實(shí)驗(yàn)結(jié)果記入鉆井液小型實(shí)驗(yàn)記錄表中。
1.4、鉆井液性能測試操作程序
參見ZB/T E13 004-90《鉆井液測試程序》。
二、鉆井液性能對鉆井的影響 2.1、鉆井液壓力和地層壓力間壓差對鉆井速度的影響
井內(nèi)鉆井液壓力和地層壓力的壓差使鉆井速度下降,壓差越大,鉆速越低。主要原因是鉆井液液柱對井底巖屑的靜壓持和動壓持作用。
2.2、鉆井液濾失量對鉆井速度的影響
對于水基鉆井液,一般情況下鉆井液濾失量越高,鉆井速度也越高。
2.3、鉆井液流變參數(shù)對鉆井速度的影響
在層流狀態(tài)下,塑性粘度和動切力對鉆井速度影響是主要的。如果塑性粘度、動切力較低,環(huán)空流動壓力損失較低,就等于降低了鉆井液的當(dāng)量密度,減少了鉆井液對井底的壓持作用,有利于提高鉆速。此外,由于塑性粘度和動切力較低,減少了鉆具內(nèi)和環(huán)空中的壓力損失,提高了鉆頭的水馬力,提高鉆井速度。
鉆井液在環(huán)空的流態(tài)對鉆井速度也有影響,鉆井液在環(huán)空中呈紊流,大大提高了鉆井液的循環(huán)壓力損失,降低了鉆頭水功率,不利于提高鉆速。
2.4、鉆井液固相含量對鉆井速度的影響 鉆井液固相含量升高使鉆井液速度下降。
三、鉆井液性能調(diào)節(jié)
3.1、密度的調(diào)整
①一般情況下,采用重晶石加重,特殊情況下采用石灰石或鐵礦粉等加重。②加重應(yīng)均勻,按循環(huán)周加入,每循環(huán)周加重以不超過0.03g/cm3為準(zhǔn),重點(diǎn)井或敏感地層采用加重鉆井液加重。
③密度較高的鉆井液加重,應(yīng)在加重時補(bǔ)充清水或膠液,防止鉆井液粘度變化過大。
④加膠液時應(yīng)計(jì)量膠液的數(shù)量和加入速度,防止鉆井液密度變化過大,造成鉆井液性能變化。
⑤降低鉆井液密度時,計(jì)算好加入膠液或低密度鉆井液的量,加入時要均勻。3.2、失水量調(diào)整
①根據(jù)鉆井液體系選擇相應(yīng)配套的降失水劑。一般情況下,聚合物鉆井液體系以NPAN為主降失水劑,有機(jī)硅體系選用SMP、SPNH等降失水劑,其他鉆井液體系根據(jù)鉆井設(shè)計(jì)或作業(yè)指令選用相應(yīng)的降失水劑。
②失水量的控制。一般情況下,館陶組以上地層,API失水量控制在7ml以下為宜;深部地層鉆井液失水控制在5ml以下為宜,高溫高壓失水量控制在15ml以下為宜。3.3、流變性調(diào)整
①在層流條件下,盡量提高鉆井液的動塑比,一般控制在0.5以上為宜。
②在斜度達(dá)45的井里,層流所提供的鉆屑輸送要優(yōu)于紊流;在斜度超過55時紊流較好。在45與55之間使用兩種流態(tài)的差別不大。③當(dāng)維持層流時,斜度低于45時,鉆井液的動切力越高,鉆屑輸送越好;在斜度大于55時,動切力的影響較小。
④在所有的定向井中,高的YP/PV值能提供較好的鉆屑輸送。⑤在紊流條件下,鉆井液的流變性對鉆屑的輸送能力影響較小。3.4、固相含量的控制
①控制適宜的固相含量可以保證鉆井液的密度能夠平衡地層壓力,同時可以盡可能提高鉆井速度。
②加入絮凝劑,控制鉆井液的固相含量和流變性能。③使用固控設(shè)備,除去巖屑和有海固相(低密度固相)。⑤使用高濃度的化學(xué)鹽類溶液提高密度(化學(xué)絮凝)。
四、鉆井液污染處理
4.1、水泥/石灰侵
處理方法:可以用下述一種或幾種方法處理。廢棄
如果污染嚴(yán)重,處理不實(shí)際,把污染最嚴(yán)重的部分鉆井液廢棄不要 堿處理
純堿或小蘇打與Ca2+反應(yīng)生成不溶的CaCO3,由于在鉆水泥時PH值較高,Ca2+的濃度一般不超過200-400mg/l。4.2、氯化鈉污染 處理方法:
稀釋。由于鹽無法用化學(xué)方法沉淀,鹽濃度的降低只能靠加清水稀釋的方法解決,同時可以加稀釋劑和降失水劑。稀釋劑可以加入鐵絡(luò)鹽和燒堿膠液(也可使用168、無鉻鹽與燒堿的膠液),降失水劑可以加入抗鹽較好的淀粉、HEC和進(jìn)口PAC(DISPAC)等。
加入預(yù)水化膨潤土漿。出現(xiàn)大量不斷的鹽污染導(dǎo)致粘度降低時,用預(yù)水化膨潤土漿提粘和降失水,同時要降低鉆井液中的鹽的濃度。4.3、硫化氫污染 處理方法:
最有效的處理方法是,控制好鉆井液的PH值,同時加入堿式碳酸鋅。
用燒堿把鉆井液的PH值調(diào)到10.0以上。
加入5-9Kg/m3堿式碳酸鋅。一般情況下,1mg/l S2-需要0.0057 Kg/m3的堿式碳酸鋅。4.4碳酸鹽污染 處理方法:
加入石灰、石膏或石膏和燒堿處理。處理所需量如下: 1.0mg/l CO32-需要石灰 1.0mg/l CO32-需要石膏 1.0mg/l HCO3-需要石灰 1.0mg/l HCO3-
五、常用計(jì)算 4.1、鉆井液加重公式
加重1鉆井液所需加重材料()=