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      1999年熱電廠3號(hào)汽輪機(jī)組飛車事故大全

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      第一篇:1999年熱電廠3號(hào)汽輪機(jī)組飛車事故大全

      關(guān)于烏魯木齊石油化工總廠熱電廠“2·25”關(guān)于烏魯木齊石油化工總廠熱電廠“2·25”特別重大事故調(diào)查處理的批復(fù)

      中國石油天然氣集團(tuán)公司、哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司:

      中國石油天然氣集團(tuán)公司《關(guān)于報(bào)送<烏魯木齊石油化工總廠熱電廠3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組“2·25”特別重大事故調(diào)查報(bào)告>的報(bào)告》(中油質(zhì)字[1999]提279號(hào),以下簡稱《報(bào)告》)收悉。經(jīng)研究,批復(fù)如下:

      一、1999年2月25日,中國石油天然氣集團(tuán)公司烏魯木齊石油化工總廠熱電廠3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)發(fā)生超速飛車事故,設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失1916萬元。事故發(fā)生后,中國石油天然氣集團(tuán)公司受國家經(jīng)貿(mào)委委托,與新田維吾爾自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委等組成了聯(lián)合調(diào)查組,對事故進(jìn)行了調(diào)查。事故調(diào)查程序符合有關(guān)規(guī)定。

      二、同意《報(bào)告》對事故直接原因和性質(zhì)的分橋。事故的直接原因是:由于1.27兆帕抽汽逆止閥鉸制孔螺栓斷裂使閥碟脫落,抽汽逆止閥無法關(guān)閉;3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組當(dāng)班操作人員在發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作后,末關(guān)閉抽汽電動(dòng)門就解列調(diào)壓器,致使發(fā)電機(jī)超速飛車,并導(dǎo)致發(fā)電視組油系統(tǒng)起火。這是一起責(zé)任事故。

      三、同意《報(bào)告》對事故有關(guān)貴任人員的責(zé)任分析和處理意見。請中國石油天然氣集團(tuán)公司按照干部管理權(quán)限落實(shí)對有關(guān)責(zé)任人員的行政處分決定,公布處理結(jié)果。

      四、同意《報(bào)告》提出的防范措施建議。烏魯木齊石油化工總廠要切實(shí)落實(shí)防范措施,汲取事故教訓(xùn),確保安全生產(chǎn)。

      五、哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司應(yīng)盡快解決1.27兆帕抽汽逆止閥鉸制孔螺栓與閥臂裝配尺寸不合理、閥管制造不符合圖紙要求的問題,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),進(jìn)一步健全質(zhì)量保證體系。認(rèn)真檢查在用的1.27兆帕抽汽逆止閥裝配尺才和閥管制造情況,對存在間題的要與用戶協(xié)商,盡快整改,避免發(fā)生同類事故。

      關(guān)于責(zé)任人員行政處分和事故防范措施落實(shí)情況,在用1.27兆帕抽汽逆止閥的檢查和整改情況,請報(bào)國家經(jīng)貿(mào)委。

      國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) 一九九九年十暑月十二日

      關(guān)于報(bào)送《烏魯木齊石油化工總廠熱電廠3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組“2·25”特別重大事故調(diào)查報(bào)告》的報(bào)告(中油質(zhì)字[1999]第279號(hào))

      國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì):

      1999年2月25日,我集團(tuán)公司所屬烏魯木齊石油化工總廠熱電廠3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)生“飛車”事故。根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委安全生產(chǎn)局《關(guān)于調(diào)查烏魯木齊石化總廠“2·25”事故的函》(安全[1999]14號(hào))的要求,我們組成了以主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理黃炎為組長,新疆維吾爾自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委、新疆電力公司及我集團(tuán)公司有關(guān)專家為成員的事故調(diào)查組(名單見附件3)。調(diào)查組依據(jù)有關(guān)規(guī)定,對事故進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查,并完成了調(diào)查報(bào)告。經(jīng)商新疆維吾爾自治區(qū)同意,現(xiàn)將《烏魯木齊石油化工總廠熱電廠3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組“2·25”特別重大事故調(diào)查報(bào)告》報(bào)上,請審查。

      我集團(tuán)公司將認(rèn)真吸取烏魯木齊石油化工總廠“2·25”事故的教訓(xùn),按照中央領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于搞好安全生產(chǎn)的指示精神和國家有關(guān)規(guī)定舉一反三,加強(qiáng)內(nèi)部安全管理,強(qiáng)化員工素質(zhì)培訓(xùn),減少和避免各類重特大事故的發(fā)生。

      附件一:《關(guān)于調(diào)查烏覆木齊石化總廠“2·25”事故的函》

      附件二:《烏魯木齊石油化工總廠熱電廠3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組“2·25”特別重大事故調(diào)查報(bào)告》 附件三:事故調(diào)查組人員名單(略)

      中國石油天然氣集團(tuán)公司 一九九九年六月九日

      附件一

      關(guān)于調(diào)查烏魯木齊石化總廠“2.25”事故的函 安全[1999]14號(hào)

      中國石油天然氣集團(tuán)公司:

      1992月25日,中國石油天然氣集團(tuán)公司烏魯木齊石油化工總廠熱電廠3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)生“飛車”事故(以下簡稱“2·25”事故),直接經(jīng)濟(jì)損失上千萬元,屬特別重大事故,應(yīng)按《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》(國務(wù)院令34號(hào))辦理。

      鑒于目前情況特殊,“2.25”事故的調(diào)查工作,經(jīng)商國家石化局、新疆自治區(qū)政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),先由中國石油天然氣集團(tuán)公司按規(guī)定組織調(diào)查工作。同時(shí),可請新疆自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委、電力局派員參加。調(diào)查結(jié)果報(bào)國家經(jīng)貿(mào)委。

      國家經(jīng)滲貿(mào)易委員會(huì) 一九九九年三月三日

      附件二:

      烏魯木齊石油化工總廠熱電廠3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組“2·25”特別重大事故調(diào)查報(bào)告

      1999年2月25日凌晨1時(shí)40分左右,中國石油烏魯本齊石油化工總廠(以下簡稱烏石化)熱電廠3號(hào)發(fā)電機(jī)一變壓器組污閃,3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組甩負(fù)荷。在當(dāng)班操作人員進(jìn)行事故處理時(shí),發(fā)生汽輪機(jī)超速飛車的設(shè)備事故,同時(shí)發(fā)電機(jī)及機(jī)組油系統(tǒng)著火。事故無人員傷亡,設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失1916萬元。

      烏石化熱電廠3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組的汽輪機(jī)為哈爾濱有限責(zé)任公司生產(chǎn)的CC50—8.83/4.02/1.27型高壓雙缸雙抽冷凝式汽輪機(jī),發(fā)電機(jī)為哈爾濱電機(jī)廠生產(chǎn)的QF—60—2型發(fā)電機(jī),總成設(shè)計(jì)為西北電力設(shè)計(jì)院,安裝、調(diào)試由新疆電力安裝公司承擔(dān),投產(chǎn)日期為1997年1月30日。1998年5月12日至6月18日進(jìn)行了鑒定性大修。

      事故發(fā)生后,新疆維吾爾自治區(qū)副主席吾甫爾·阿不都拉、中國石油天然氣集團(tuán)公司總經(jīng)理馬富才同志于當(dāng)日趕赴現(xiàn)場,對防止事故擴(kuò)大、盡快恢復(fù)生產(chǎn)和組織事故調(diào)查提出要求。國家經(jīng)貿(mào)委安全生產(chǎn)局也派人趕赴現(xiàn)場,對事故調(diào)查作出具體安排。根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委安全生產(chǎn)局《關(guān)于調(diào)查烏魯木齊石油化工總廠“2·25”事故的函》(安全[1999]14號(hào))的要求,中國石油天然氣集團(tuán)公司組成了以主管安全生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理黃炎為組長,中國石油天然氣集團(tuán)公司、新疆維吾爾自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委、新疆電力公司有關(guān)專家為成員的事故調(diào)查組。事故調(diào)查組按照國務(wù)院《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》(國務(wù)院令第34號(hào))和國家經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于特別重大事故調(diào)查處理和批復(fù)工作有關(guān)問題的通知》(國經(jīng)貿(mào)安全[1999]5號(hào))精神,于2月26日進(jìn)駐烏石化,經(jīng)過為期14天的事故調(diào)查、取證和分析,查明了事故的原因?,F(xiàn)報(bào)告如下:

      一、事故經(jīng)過

      1999年2月25日,烏石化熱電廠汽機(jī)車間主任薛良、副主任顧宗軍與汽機(jī)車間15名工人當(dāng)班,其中3號(hào)汽機(jī)組由司機(jī)曹磊、副司機(jī)黃漢添和馬新俊值班。

      凌晨1時(shí)37分48秒,3號(hào)發(fā)電機(jī)一變壓器組發(fā)生污閃,使3號(hào)發(fā)電機(jī)組跳閘,3號(hào)機(jī)組電功率從41MW甩到零。汽輪機(jī)抽汽逆止閥水壓聯(lián)鎖保護(hù)動(dòng)作,各段抽汽逆止閥關(guān)閉。轉(zhuǎn)速飛升到3159r/min后下降。曹磊令黃漢添到現(xiàn)場確認(rèn)自動(dòng)主汽門是否關(guān)閉,并確認(rèn)轉(zhuǎn)速。后又令馬新俊啟動(dòng)交流潤滑油泵檢查。薛良趕到3號(hào)機(jī)機(jī)頭,看到黃漢添在調(diào)整同步器。薛良檢查機(jī)組振動(dòng)正常,自動(dòng)主汽門和調(diào)速汽門關(guān)閉,轉(zhuǎn)速2960r/min,認(rèn)為是污閃造成機(jī)組甩負(fù)荷,就命令黃漢添復(fù)位調(diào)壓器,自己去復(fù)位同步器。由辦公室趕至3號(hào)機(jī)控制室的顧宗軍,在看到3號(hào)控制屏光字牌后(3號(hào)機(jī)控制盤上光字牌顯示“發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作和“自動(dòng)主汽門關(guān)閉”),向曹磊詢問有關(guān)情況,同意維持空轉(zhuǎn)、開啟主汽門,并將汽機(jī)熱工聯(lián)鎖保護(hù)總開關(guān)切至“退除”位置。隨后顧宗軍又趕到3號(hào)機(jī)機(jī)頭,看到黃漢添正在退中壓調(diào)壓器,就令黃漢添去復(fù)位低壓調(diào)壓器,自己則復(fù)位中壓調(diào)壓器。黃漢添在復(fù)位低壓調(diào)壓器時(shí),出現(xiàn)機(jī)組加速,機(jī)頭顫動(dòng),汽輪機(jī)聲音越來越大等異常情況(事后調(diào)查證實(shí)是由于低壓抽汽逆止閥不起作用,造成外管網(wǎng)蒸汽倒流引起汽輪機(jī)超速的)。薛良看到機(jī)組轉(zhuǎn)速上升到3300r/min時(shí),立即手打危急遮斷器按鈕,關(guān)閉自動(dòng)主汽門,同時(shí)將同步器復(fù)位,但機(jī)組轉(zhuǎn)速仍繼續(xù)上升。薛良和馬新俊又?jǐn)?shù)次手打危急遮斷器按鈕,但轉(zhuǎn)速依然飛速上升,在轉(zhuǎn)速達(dá)到3800r/min時(shí),薛良下令撤離,馬新俊在撤退中,看見的轉(zhuǎn)速為4500r/min。

      約1時(shí)40分左右,3號(hào)機(jī)組發(fā)生超速飛車。隨即一聲巨響,機(jī)組中部有物體飛出,保溫棉渣四處散落,汽機(jī)下方及冷油器處起火。烏石化和熱電廠領(lǐng)導(dǎo)迅速趕至現(xiàn)場組織事故搶險(xiǎn),并采取緊急措施對熱電廠的運(yùn)行設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行隔離。于凌晨4:20將火撲滅,此時(shí),汽輪機(jī)本體仍繼續(xù)向外噴出大量蒸汽,當(dāng)將1.27MPa抽汽供外網(wǎng)的電動(dòng)門關(guān)閉后,蒸汽噴射隨即停止。

      二、事故性質(zhì)及原因

      經(jīng)調(diào)查,這是一起由于關(guān)鍵設(shè)備存在隱患及事故應(yīng)急處理時(shí)無序操作導(dǎo)致飛車的責(zé)任事故。主要原因如下:(一)1.27MPa抽汽逆止閥閥碟鉸制孔螺栓斷裂使閥碟脫落,抽汽逆止閥無法關(guān)閉,是機(jī)組超速飛車的主要直接原因。

      通過調(diào)查表明,3號(hào)機(jī)發(fā)生超速飛車是在按正常程序恢復(fù)生產(chǎn),復(fù)位低壓調(diào)壓器時(shí),由于外管網(wǎng)低壓蒸汽倒流進(jìn)入汽輪機(jī)所引起的。根據(jù)對1.27MPa抽汽逆止閥解體檢查和鑒定結(jié)果證實(shí),造成低壓蒸汽倒流的原因是:抽汽逆止閥鉸制孔螺栓斷裂,閥碟脫落,致使該逆止閥無法關(guān)閉。

      (二)運(yùn)行人員在發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作后,應(yīng)先關(guān)閉抽汽電動(dòng)門后解列調(diào)壓器。但依據(jù)制造廠資料編制的規(guī)程有關(guān)條款模糊不清,未明確上述操作的先后順序,3號(hào)機(jī)組操作人員對操作順序不明確;同時(shí)操作時(shí)主觀相信抽汽逆止閥完好,未關(guān)閉電動(dòng)門就解列調(diào)壓器,造成實(shí)際上的無序操作,是機(jī)組超速飛車的次要直接原因。

      (三)在事故處理中,司機(jī)曹磊在關(guān)閉抽汽電動(dòng)門時(shí)投有確認(rèn)閥門關(guān)閉情況,低壓抽汽電動(dòng)閥系統(tǒng)實(shí)際處于開啟狀態(tài),使之與閥碟脫落的低壓蒸汽逆止閥形成通道,導(dǎo)致低壓蒸汽倒流,是飛車的間接原因(事故詳細(xì)原因分析及責(zé)任者的劃分見附件)。

      三、對事故責(zé)任人的處理建議

      (一)依據(jù)事故責(zé)任劃分的結(jié)論,并依照有關(guān)條例規(guī)定,由國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)對事故責(zé)任單位哈爾濱汽輪機(jī)有限資任公司的有關(guān)責(zé)任人員提出具體的事故處理意見。

      (二)依據(jù)事故責(zé)任劃分的結(jié)論,并依照有關(guān)規(guī)定,對烏石化有關(guān)事故責(zé)任人員提出如下處理意見: 1.對車間主任薛良給予撤銷車間主任、開除廠籍、留廠察看一年處分; 2.對車間副主任顧宗軍給予行政撤職處分; 3.對3號(hào)機(jī)司機(jī)曹磊給予行政記大過處分; 4.對副司機(jī)黃漢添給予行政記大過處分; 5.對副司機(jī)馬新俊給予行政記過處分;

      6.熱電廠總工程師周萬松對規(guī)程中有關(guān)條款模糊不清和對生產(chǎn)中存在的安全技術(shù)問題負(fù)有全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政記大過處分; 7.熱電廠安全生產(chǎn)副廠長馬軍生,對全廠的安全生產(chǎn)負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政記大過處分; 8.熱電廠廠長陳世全,應(yīng)對此次事故負(fù)直接全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政降級(jí)處分;

      9.烏石化安全生產(chǎn)副廠長王庭富,對總廠安全生產(chǎn)負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政記過處分;

      10.烏石化廠長王永明作為企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,應(yīng)對總廠安全生產(chǎn)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政警告處分。

      (三)建議烏石化對在管理、監(jiān)督、審查、檢修、維修及培訓(xùn)教育方面負(fù)有責(zé)任的其他人員按有關(guān)規(guī)定給予必要的行政處分。

      四、改進(jìn)措施

      通過調(diào)查,我們認(rèn)為,烏石化應(yīng)認(rèn)真吸取此次事故的教訓(xùn),采取以下改進(jìn)措施:

      (一)烏石化要組織全廠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和職工進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹江澤民總書記對安全生產(chǎn)工作所作的一系列重要指示和國家有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和文件,結(jié)合這次事故的教訓(xùn),教育各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和職工,牢固樹立“安全第一,預(yù)防為主”的思想,切實(shí)強(qiáng)化安全生產(chǎn)“責(zé)任置于泰山”的意識(shí),強(qiáng)化安全保生產(chǎn),安全保效益,安全保穩(wěn)定的觀念,使廣大職工自覺地把安全生產(chǎn)工作納入到企業(yè)的生存和發(fā)展大局之中,盡快扭轉(zhuǎn)安全工作的被動(dòng)局面。

      (二)進(jìn)一步完善和落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,真正做到安全生產(chǎn)人人有責(zé)。要嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制,嚴(yán)格理順生產(chǎn)操作程序,既要防止不到位,也要防止越位,職責(zé)必須明確。(三)改進(jìn)設(shè)計(jì)方案,不斷完善汽輪發(fā)電機(jī)組的保護(hù)系統(tǒng)。抽汽式凝汽機(jī)組的調(diào)節(jié)保安系統(tǒng),應(yīng)保證在汽輪發(fā)電機(jī)組甩負(fù)荷和故障停機(jī)的任何情形下,除應(yīng)當(dāng)迅速關(guān)閉主汽門調(diào)速汽門外,還應(yīng)同時(shí)關(guān)閉與抽汽關(guān)聯(lián)的調(diào)速汽門(或旋轉(zhuǎn)隔板),以防抽汽逆止閥不嚴(yán),由外網(wǎng)蒸汽倒汽造成機(jī)組超速飛車。在熱工保護(hù)方面,為防止抽汽逆止閻不嚴(yán),建議應(yīng)考慮裝設(shè)關(guān)閉時(shí)間小于1秒的快關(guān)閥,接人抽汽水壓聯(lián)鎖保護(hù)中,以實(shí)現(xiàn)抽汽水壓聯(lián)鎖保護(hù)雙重化。為防止運(yùn)行人員事故時(shí)誤操作,將抽汽供熱電動(dòng)門接入熱工保護(hù)的抽汽水壓聯(lián)鎖保護(hù)中。當(dāng)發(fā)生發(fā)電機(jī)跳閘甩負(fù)荷或發(fā)電機(jī)故障停機(jī)時(shí),不但關(guān)閉抽汽逆止閥,同時(shí)還關(guān)閉供熱電動(dòng)門以切斷汽源,防止汽輪機(jī)抽汽倒汽引起飛車事故。

      (四)建立健全汽輪發(fā)電機(jī)熱工聯(lián)鎖保護(hù)、定期試驗(yàn)制度和試驗(yàn)方法,確保熱工連鎖保護(hù)完好。完善定期試驗(yàn)制度以明確熱工連鎖保護(hù),明確維護(hù)和試驗(yàn)人員與汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行人員的責(zé)任,采取從保護(hù)熱工聯(lián)鎖保護(hù)源頭實(shí)際發(fā)訊的試驗(yàn)方法,避免由人為短接接點(diǎn)的方法做試驗(yàn)不能充分保證熱工保護(hù)整體動(dòng)作可靠的問題。

      (五)加強(qiáng)設(shè)備基礎(chǔ)管理。要規(guī)范設(shè)備檢修,建立完善的設(shè)備檢修記錄。對重點(diǎn)要害部位和關(guān)鍵設(shè)備的防范措施,要逐項(xiàng)確認(rèn),逐級(jí)負(fù)責(zé)。

      (六)依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂程序,及時(shí)修訂規(guī)程,完善和規(guī)范規(guī)程的編制、審核和批準(zhǔn)責(zé)任制。特別要充實(shí)和細(xì)化生產(chǎn)操作中事故預(yù)案制定及發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)的應(yīng)急處理措施,對規(guī)程中可能引起汽輪發(fā)電機(jī)超速飛車的關(guān)鍵部分要引起足夠的重視,確保規(guī)程準(zhǔn)確無誤。(七)依靠計(jì)算機(jī)仿真技術(shù),加強(qiáng)運(yùn)行人員反事故能力的培訓(xùn),努力提高運(yùn)行人員的技術(shù)素質(zhì)。

      (八)切實(shí)加強(qiáng)對新建、改建和擴(kuò)建以及檢修項(xiàng)目的管理。在設(shè)備選型和工藝設(shè)計(jì)上嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),在工程監(jiān)理上嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)。不符合安全要求的堅(jiān)決不放過。

      (九)加大防污閃工作的力度,消除外絕緣故障,確保電網(wǎng)安全可靠。此次事故的起因是主變壓器35kV側(cè)瓷套管發(fā)生污閃,且在事故當(dāng)日前后相繼發(fā)生三次污閃,因此防污閃工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。應(yīng)采取多種防污閃措施并舉的治理方法,如35kV瓷瓶應(yīng)加裝2片增爬裙,110kV應(yīng)至少加裝3片。更換普通絕緣子為防污閃絕緣子,同時(shí)刷防污閃涂料,有條件的可采用硅橡膠合成絕緣子和局部配電裝置密閉。對穿墻套管采取提高一個(gè)電壓等級(jí)的方法。對35kV和6kV系統(tǒng)為防止污閃原因造成單項(xiàng)接地時(shí)產(chǎn)生弧光接地過電壓發(fā)展為接地短路故障,應(yīng)盡可能采取自動(dòng)性能較好的自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償?shù)南【€圈,以在系統(tǒng)運(yùn)行方式變化時(shí)能有效的將接地電容電流限制在5A以內(nèi),充分發(fā)揮小電流接地系統(tǒng)的優(yōu)越性,確保電網(wǎng)安全可靠。

      附件:《事故詳細(xì)原因分析及責(zé)任者的劃分》

      烏石化“2.25”事故調(diào)查組

      組 長:黃炎

      副組長:姜冠戎 副組長:莊翔 一九九九年五月二十五日

      附件:

      事故詳細(xì)原因分析及費(fèi)任者的劃分

      一、事故原因

      (一)1.27MPa抽汽逆止閥閥碟鉸制孔螺栓斷裂使閥碟脫落,抽汽逆止閥無法關(guān)閉,是機(jī)組超速飛車的主要直接原因。

      (二)運(yùn)行人員在發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作后,應(yīng)先關(guān)閉抽汽電動(dòng)門后解列調(diào)壓器,但依據(jù)制造廠資料編制的規(guī)程有關(guān)條款模糊不清,未明確上述操作的先后順序,造成關(guān)閉抽汽電動(dòng)門和解列調(diào)壓器的無序操作,是機(jī)組超速飛車的次要直接原因。

      (三)在事故處理中,司機(jī)曹磊在關(guān)閉抽汽電動(dòng)門時(shí)沒有確認(rèn)閥門關(guān)閉情況,低壓抽汽系統(tǒng)實(shí)際處于開啟狀態(tài),使之與閥碟脫落的低壓蒸汽逆止閥形成通道,是1.27MPa抽汽倒流飛車的間接原因。

      二、事故原因分析

      為分析事故原因,調(diào)查組反復(fù)多次進(jìn)行了以下工作:1.現(xiàn)場觀測、取證;2.查閱和分析原始記錄、數(shù)據(jù)和資料;3.對事故當(dāng)事人進(jìn)行詢問和筆錄;4.解體設(shè)備;5.對關(guān)鍵設(shè)備和電汽機(jī)熱工保護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行試驗(yàn)和測試;6.綜合分析討論。結(jié)果如下:

      (一)通過對事故當(dāng)事人的調(diào)查表明,3號(hào)機(jī)超速飛車是發(fā)生在復(fù)位低壓調(diào)壓器時(shí)。根據(jù)對1.27MPa抽汽逆止閥解體檢查和鑒定結(jié)果證實(shí):抽汽逆止閥鉸制孔螺栓斷裂,閥碟脫落,致使該逆止閥無法關(guān)閉。證實(shí)3號(hào)機(jī)超速飛車是由于逆止閥無法關(guān)閉,造成1.27MPa蒸汽倒汽引起。

      1.機(jī)組在保護(hù)動(dòng)作后,自動(dòng)主汽門、調(diào)速汽門關(guān)閉,轉(zhuǎn)速升到3159r/min后,最低轉(zhuǎn)速降至2827r/min,歷時(shí)約3分鐘,這說明自動(dòng)主汽門、調(diào)速汽門是嚴(yán)密的,該機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)動(dòng)作正常。

      2.發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組轉(zhuǎn)速上升到3159r/min,后降至最低時(shí)2827r/min;機(jī)組掛閘,開啟自動(dòng)主汽門,此時(shí)同步器在15.6mm,高壓調(diào)速汽門沒有開啟,解列調(diào)壓器,轉(zhuǎn)速飛升到3300r/min ;打閘后,自動(dòng)主汽門關(guān)閉,轉(zhuǎn)速仍繼續(xù)上升,最后可視轉(zhuǎn)速為4500r/min;經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn):自動(dòng)主汽門和高壓調(diào)速汽門關(guān)閉嚴(yán)密。說明主汽系統(tǒng)對機(jī)組超速?zèng)]有影響。

      3.通過現(xiàn)場設(shè)備解體檢查確定:4.02PMa抽汽逆止閥嚴(yán)密。4.02MPa蒸汽無法通過中壓抽汽管道返汽至汽輪機(jī)。其他各段抽汽逆止閥經(jīng)檢查和鑒定均關(guān)閉嚴(yán)密。

      (二)運(yùn)行人員在發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作自動(dòng)主汽門關(guān)閉后,未先確認(rèn)抽汽電動(dòng)門關(guān)閉就解列調(diào)壓器,中壓調(diào)速汽門和低壓旋轉(zhuǎn)隔板開啟,因低壓抽汽逆止閥無法關(guān)閉,致使1.27MPa抽汽倒汽至低壓缸中造成機(jī)組超速飛車。

      1.烏石化熱電廠標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)發(fā)布的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)運(yùn)行規(guī)程》規(guī)定,發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,發(fā)電機(jī)故障跳閘和汽輪機(jī)保護(hù)動(dòng)作時(shí),應(yīng)依照7.12款7.12.2條執(zhí)行,按故障停機(jī)處理;故障停機(jī)處理步驟依照7.1.3款執(zhí)行。該7.1.3.7規(guī)定:停止調(diào)整抽汽,關(guān)閉供汽門,解到列、低調(diào)壓器。

      2.烏石化熱電廠標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)發(fā)布的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行規(guī)程》規(guī)定,汽輪發(fā)電機(jī)組負(fù)荷甩到零以后,調(diào)節(jié)系統(tǒng)不能維持空負(fù)荷運(yùn)行,危急遮斷器動(dòng)作時(shí),應(yīng)依照7.10.1款7.10.1.2條中d項(xiàng)執(zhí)行,解列中、低壓調(diào)壓器、關(guān)閉供汽門。此時(shí),汽輪發(fā)電機(jī)組的狀況與發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作后汽輪發(fā)電機(jī)組的狀況完全相同,但《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)運(yùn)行規(guī)程》中的處理規(guī)程卻與之相抵觸。

      3.哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司為烏石化熱電廠提供的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)運(yùn)行維護(hù)說明書/112.003.SM》,對關(guān)閉供熱門和解列中、低壓調(diào)壓器這兩項(xiàng)操作的順序未做出說明。

      4.當(dāng)發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作、發(fā)電機(jī)出口油開關(guān)跳閘時(shí),電磁解脫閥動(dòng)作,危急遮斷滑閥動(dòng)作,泄去自動(dòng)關(guān)閉器油,自動(dòng)主汽門關(guān)閉。綜合滑閥NO.1下一次脈動(dòng)油泄去,增大高、中、低壓油動(dòng)機(jī)錯(cuò)油門下三路二次脈動(dòng)油的泄油口。同時(shí),由于發(fā)電機(jī)出口油開關(guān)跳閘,超速限制滑閥動(dòng)作,直接泄去高、中、低壓油動(dòng)機(jī)錯(cuò)油門下三路二次脈動(dòng)油使高、中、低壓油動(dòng)機(jī)加速關(guān)閉,以防止甩負(fù)荷時(shí)機(jī)組動(dòng)態(tài)超速過大,使機(jī)組能可靠地維持空轉(zhuǎn)。超速限制滑閥動(dòng)作約三秒后自動(dòng)恢復(fù)原位。與此同時(shí),調(diào)壓器切除閥也接受油開關(guān)跳閘信號(hào)而動(dòng)作;泄去NO.2、N0.3綜合滑閥下脈沖油壓,使其落至下止點(diǎn),從而增大高壓油動(dòng)機(jī)滑閥下脈沖油排油口;高壓油動(dòng)機(jī)得以迅速關(guān)閉,有效地消除了調(diào)壓器在甩負(fù)荷時(shí)出現(xiàn)的反調(diào)作用。但同時(shí)也減少了低壓油動(dòng)機(jī)下二次脈動(dòng)油的泄油口和上述綜合滑閥N0.1增大低壓油動(dòng)機(jī)錯(cuò)油門下二次脈沖油的泄油口的作用恰好相反。然而哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司提供的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)說明書/112.002.SM》未對此作出說明,導(dǎo)致無法對低壓旋轉(zhuǎn)隔轉(zhuǎn)板此時(shí)的啟閉狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn),給使用單位烏石化熱電廠的有關(guān)人員判定上述情況下低壓旋轉(zhuǎn)隔板的啟閉狀態(tài)造成困難,在編制該型汽輪機(jī)運(yùn)行規(guī)程中針對上述情況進(jìn)行事故處理的有關(guān)條款時(shí),誤認(rèn)為低壓旋轉(zhuǎn)隔板處于開啟狀態(tài),因而無需對關(guān)閉電動(dòng)抽汽門和解列調(diào)壓器這兩項(xiàng)操作規(guī)定先后順序,給編制該型汽輪機(jī)運(yùn)行規(guī)程造成誤導(dǎo)。當(dāng)發(fā)電機(jī)甩負(fù)荷時(shí),汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)不能維持空負(fù)荷運(yùn)行,危急遮斷器動(dòng)作時(shí),也存在同樣的問題。

      5.烏石化熱電廠標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)在編寫發(fā)布《CC50—8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)運(yùn)行規(guī)程》時(shí),編寫、審核和批準(zhǔn)等有關(guān)人員未就哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司提供的《CC50-8.83/4.0227型汽輪機(jī)啟動(dòng)維護(hù)說明書//112.003.SM》和《CC50—8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)說明書//112.002.SN》上述內(nèi)容向哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司提出疑義。

      (三)3號(hào)機(jī)低壓抽汽逆止閥因鉸制孔螺栓斷裂閥碟脫落,使1.27MPa外網(wǎng)蒸汽通過低壓抽汽管道返到低壓缸中,這是導(dǎo)致機(jī)組超速飛車的主要直接原因。在中低壓調(diào)壓器復(fù)位后,即機(jī)組在純凝工況下,手打危急遮斷器時(shí),只能使自動(dòng)主汽門和高壓調(diào)速汽門關(guān)閉,中壓調(diào)速汽門和低壓旋轉(zhuǎn)隔板不能關(guān)閉,無法將返汽量限制至最小,因而不能避免機(jī)組超速飛車。

      (四)司機(jī)魯磊在出現(xiàn)“發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作”和“自動(dòng)主汽門關(guān)閉”信號(hào)后,進(jìn)行停機(jī)操作。在DCS圓面上關(guān)閉各段抽汽電動(dòng)門,但沒有對電動(dòng)門關(guān)閉情況進(jìn)行確認(rèn),使1.27MPa蒸汽倒流至汽輪機(jī)低壓缸成為可能(實(shí)際事故中1.27MPa抽汽三個(gè)電動(dòng)門均在開啟狀態(tài))。(五)副司機(jī)黃漢添沒有準(zhǔn)確地向汽機(jī)車間主任薛良反映機(jī)組的真實(shí)情況。

      (六)汽機(jī)車間主任薛良和運(yùn)行副主任顧宗軍在事故發(fā)生時(shí)及時(shí)趕到現(xiàn)場是盡職盡責(zé)的行為。但違章代替司機(jī)與副司機(jī)操作,造成關(guān)閉抽汽電動(dòng)門和解列調(diào)壓器的無序操作。

      三、事故責(zé)任劃分

      (一)機(jī)組超速飛車的主要直接原因是1.27MPa抽汽逆止閥鉸制孔螺栓斷裂使閥碟脫落,抽汽逆止閥無法關(guān)閉。抽汽逆止閥鉸制孔螺栓的斷裂原因是該項(xiàng)事故責(zé)任劃分的關(guān)鍵。

      事故調(diào)查時(shí),在1.27MPa水平布置的抽汽管道內(nèi)沿抽汽流向距抽汽逆止閥約l0余米處的抽汽電動(dòng)門前找到了鉸制孔螺栓斷裂部分。中國科協(xié)工程聯(lián)失效分析和預(yù)防中心石油管材與裝備分個(gè)L1對該螺栓殘樣進(jìn)行了試驗(yàn)分析得出如下結(jié)論: 1.?dāng)嗫谖⒂^形貌分析結(jié)果證實(shí),螺栓為疲勞斷裂;

      2.螺栓殘樣化學(xué)成分分析結(jié)果表明螺栓材料為1Cr13,符合制造廠技術(shù)條件要求;

      3.力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果表明,除硬度實(shí)驗(yàn)值為160HB(技術(shù)條件197-229HB)偏低外,其他指標(biāo)符合工廠技術(shù)條件要求; 4.螺栓殘樣金相組織為回火索氏體十鐵索體,屬于正常調(diào)質(zhì)狀組織;

      5.宏觀斷口具有疲勞斷裂特征,斷口形貌分為兩部分,即疲勞區(qū)和瞬斷區(qū)。疲勞裂紋起源于外表面,具有多源特征,形成的疲勞區(qū)呈圓環(huán)狀,表面平坦;光滑,呈黑色。瞬斷區(qū)位于中心部位,呈橢圓狀,表面蛆糙,基本呈現(xiàn)黑色和黃褐銹色。疲勞區(qū)和瞬斷區(qū)交界處可見明顯的同心圓疲勞輝紋; 6.?dāng)嗫诟浇孛娉叽缗c螺栓其他部位截面尺寸一致。螺栓中部有51~64mm長度范圍的磨損區(qū),有啃咬痕跡。

      根據(jù)中國科協(xié)工程聯(lián)失效分析和預(yù)防中心石油管材與裝備分中心的上述試驗(yàn)分析的結(jié)論,該螺栓殘樣的尺寸、化學(xué)成分和力學(xué)性能符合工廠技術(shù)條件要求??纱_認(rèn)該螺栓為1.27MPa抽汽逆止閥鉸制孔螺栓的斷裂部分。

      參閱哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司為事故調(diào)查組提供的1.27MPa抽汽逆止閥的裝配圖和鉸制孔蛹栓加工圖(哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司《1.27MPa抽汽逆止閥鉸制子孔螺栓加工圖》和《1.27MPa抽汽逆止閥裝配圖》)可以看出:螺栓依靠兩只螺帽緊固。圖上未提出螺栓裝配的其他技術(shù)要求,也未見任何其他螺帽止退措施。由此推斷,兩只螺帽上緊后,當(dāng)1.27MPa抽汽的正常運(yùn)行中進(jìn)行切投時(shí),由于溫度變化,出現(xiàn)交變熱應(yīng)力,引起該螺栓應(yīng)力集中區(qū)發(fā)生疲勞斷裂。(從鉸制孔螺栓加工圖中螺桿臺(tái)階處的尺寸與鉸制孔螺栓斷裂處尺寸基本吻合)。

      中國科協(xié)工程聯(lián)失效分析和預(yù)防中心石油管材與裝備分中心的試驗(yàn)分析中關(guān)于宏觀斷口的結(jié)論還證實(shí),鉸制孔螺栓外貌和斷口處沒有其他損傷。可排除安裝和檢修維護(hù)人員在安裝檢修時(shí)因安裝檢修工藝問題造成的螺栓損傷。

      綜上分析可以認(rèn)定,該型抽汽逆止閥的設(shè)計(jì)采用鉸制孔螺栓固定閥碟,并且未采用其他螺帽止退措施,使鉸制孔螺栓在抽汽逆止閥的正常運(yùn)行工況下,承受材質(zhì)不能允許的交變應(yīng)力,導(dǎo)致鉸制孔螺栓疲勞斷裂。

      基于對鉸制孔螺栓斷裂原因的分析,該項(xiàng)事故資任的主要責(zé)任是制造廠家哈爾濱汽輪機(jī)有限資任公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任。哈爾濱汽輪機(jī)有限資任公司的有關(guān)設(shè)計(jì)、審核和批準(zhǔn)人員應(yīng)共同承擔(dān)該項(xiàng)事故責(zé)任。

      使用單位烏石化應(yīng)承擔(dān)因檢修維護(hù)不到位,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除抽汽逆止閥鉸制孔頰栓斷裂閥碟脫落這一重大事故隱患的責(zé)任。

      在1998年10月19日進(jìn)行的1.27MPa抽汽逆止閥閥門檢修記錄上,沒有閥門的關(guān)鍵部位鉸制孔螺栓的檢修記錄,“閥門嚴(yán)密性實(shí)驗(yàn)”一欄空白。只進(jìn)行了液控頭動(dòng)作實(shí)驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果正常。在“其他記事”一欄記錄“10月24日晚開機(jī)前試驗(yàn),逆止閥動(dòng)作試驗(yàn)合格”。于1998年5月至6月進(jìn)行的3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組鑒定性大修。未對1.27MPa抽汽逆止閥進(jìn)行解體鑒定性大修,屬于檢修漏項(xiàng)。烏石化熱電廠負(fù)有設(shè)備檢修計(jì)劃審核管理職責(zé)的有關(guān)人員對此負(fù)有設(shè)備檢修計(jì)劃審核管理責(zé)任。

      (二)造成機(jī)組超速飛車的次要直接原因是依據(jù)制造廠資料編制的規(guī)程有關(guān)條款模糊不清,未明確關(guān)閉抽汽電動(dòng)門和解列調(diào)壓器操作的先后順序,造成無序操作。該項(xiàng)事故責(zé)任應(yīng)劃分為兩部分:其一是制造廠哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司為烏石化熱電廠提供的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)說明書//112.002.SM》中,當(dāng)發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作、發(fā)電機(jī)出口油開關(guān)跳閘時(shí)及發(fā)電機(jī)甩負(fù)荷、汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)不能維持空負(fù)荷運(yùn)行危急遮斷器動(dòng)作時(shí),未對關(guān)鍵部件-低壓旋轉(zhuǎn)隔板的啟閉情況做出說明,給使用單位烏石化熱電廠的有關(guān)人員判定上述情況下低壓旋轉(zhuǎn)隔板的啟閉狀態(tài)造成困難,在編制該型汽輪機(jī)運(yùn)行規(guī)程中針對上述情況進(jìn)行事故處理的有關(guān)條款時(shí),誤認(rèn)為低壓旋轉(zhuǎn)隔板處于開啟狀態(tài),因而無需對關(guān)閉電動(dòng)抽汽門和解列調(diào)壓器這兩項(xiàng)操作規(guī)定先后順序。同時(shí)廠家提供的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)啟動(dòng)維護(hù)說明書//112.003.SM》中,對事關(guān)機(jī)組能否安全運(yùn)行的關(guān)閉抽汽電動(dòng)供熱門和解列中、低壓調(diào)壓器這兩項(xiàng)操作的順序未做出說明。因此制造廠家哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司應(yīng)對此負(fù)主要直接責(zé)任。其二是烏石化熱電廠的規(guī)程編寫、審核和批準(zhǔn)等有關(guān)人員未就哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司提供的《CC50—8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行維護(hù)說明書//112.003.SM》和《CC50—8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)說明書//112.002.SM》上述內(nèi)容向哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司提出疑義。應(yīng)對此負(fù)有次要直接責(zé)任。

      哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)說明書//112.002.SM》和《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)啟動(dòng)維護(hù)說明書//112.003.SM》的編寫、審核和批準(zhǔn)人員對此共同負(fù)有主要直接責(zé)任。

      烏石化熱電廠的規(guī)程主要編寫、審核和批準(zhǔn)人員對此共同負(fù)有次要直接資任。

      (三)機(jī)組超速飛車的次要直接原因的另一方面是運(yùn)行人員在發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作后進(jìn)行事故處理操作時(shí),應(yīng)先關(guān)閉抽汽電動(dòng)門后解列調(diào)壓器。該項(xiàng)事故責(zé)任應(yīng)由參與事故指揮和操作的人員共同承擔(dān)。

      指揮并參與操作的汽機(jī)車間主任薛良,在未從3#并汽輪發(fā)電機(jī)組當(dāng)班司機(jī)曹磊處全面了解機(jī)組狀況的情況下(僅從不對汽輪發(fā)電機(jī)組主設(shè)備負(fù)責(zé)的副司機(jī)黃漢添處了解機(jī)組的非全面情況),就指揮并違章代替司機(jī)與副司機(jī)操作。指揮副司機(jī)黃漢添進(jìn)行解列中、低壓調(diào)壓器的操作前未核實(shí)抽汽電動(dòng)門關(guān)閉與否,是造成關(guān)閉抽汽電動(dòng)門和解列調(diào)壓器無序操作的主要事故責(zé)任者。

      副司機(jī)黃漢添違章接受汽機(jī)車間主任薛良的錯(cuò)誤指令,而且未提出任何異議。是造成不正確操作的直接事故責(zé)任者。

      汽機(jī)車間運(yùn)行副主任顧宗軍,在控制室內(nèi),雖了解機(jī)組的全面情況,但未確認(rèn)抽汽電動(dòng)門關(guān)閉與否就在看到副司機(jī)黃漢添進(jìn)行解列中壓調(diào)節(jié)器操作時(shí),不但不對其操作進(jìn)行制止,反而代替其進(jìn)行該項(xiàng)操作,且指揮黃進(jìn)行解列低壓調(diào)壓器操作。是造成事故不正確操作的直接事故責(zé)任者。(四)司機(jī)曹磊在關(guān)閉抽汽電動(dòng)門時(shí),沒有確認(rèn)電動(dòng)閥門是否關(guān)閉,對機(jī)組飛車負(fù)有直接責(zé)任。

      (五)熱電廠總工程師周萬松對熱電廠生產(chǎn)中的安全技術(shù)問題全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)審核熱電廠安全技術(shù)規(guī)程。應(yīng)對規(guī)程中有關(guān)條款模糊不清和對生產(chǎn)中存在的安全技術(shù)問題負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

      (六)熱電廠生產(chǎn)副廠長馬軍生,對全廠的安全生產(chǎn)具體負(fù)責(zé)。在檢查各單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度的建立和執(zhí)行情況方面,以及在組織制訂、修訂和審定安全規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程方面應(yīng)負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

      (七)熱電廠廠長陳世全,是熱電廠安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對熱電廠的安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。在負(fù)責(zé)落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和組織審定并批準(zhǔn)熱電廠安全規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程和安全技術(shù)措施方面,存在未盡職盡責(zé)之處,應(yīng)對此次事故負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。(八)烏石化安全生產(chǎn)和設(shè)備副廠長王庭富,對安全生產(chǎn)和設(shè)備管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。(九)烏石化廠長王永明作為企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人應(yīng)對安全生產(chǎn)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

      第二篇:常州第一熱電廠1#汽輪機(jī)組拆除范圍

      常州第一熱電廠1#汽輪機(jī)組拆除范圍

      一、汽機(jī)本體:

      1.汽缸上下部分、轉(zhuǎn)子、前后軸承座、齒輪減速箱、包括本體部分安裝的閥門、疏水閥門、管路及儀表;

      2.調(diào)節(jié)器本體、調(diào)節(jié)油管路、潤滑油管路包含管路系統(tǒng)上的各類閥門及儀表

      二、發(fā)電機(jī)本體:

      1.發(fā)電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子;

      2.發(fā)電機(jī)空冷器及空冷器冷卻水進(jìn)、出水管路(出水至出水總門前法蘭為界,進(jìn)水由進(jìn)水總門后法蘭為界)。

      三、輔助設(shè)備

      1.主油箱(包含箱體內(nèi)潤滑油)、交流油泵、直流油泵,包含設(shè)備上連接管路及各類閥門儀表;

      2.冷油器兩臺(tái)、高壓濾油器、低壓濾油器包含設(shè)備上連接管路及各類閥門儀表;(冷油器冷卻水部分以進(jìn)水閥后、出水閥前管路為界可以拆除)

      3.軸封加熱器包含設(shè)備上連接管路及各類閥門儀表(冷卻水部分以進(jìn)水閥后、出水閥前管路為界可以拆除;排汽部分拆除至排汽閥后法蘭為界)

      四、主蒸汽進(jìn)汽管路

      從主蒸汽進(jìn)汽彎管流量計(jì)前2米位置開始至與汽機(jī)上汽缸連接部分管路拆除,(包含電動(dòng)主汽門)包含管路上各支吊架、管路疏水,各類管路儀表。

      五、排汽管路

      從汽機(jī)下汽缸法蘭開始至汽機(jī)排汽總門后法蘭部分拆除,包含管路上各支吊架、管路疏水、向空排汽管路、各類管路儀表(包含排汽總門)。

      六、其他未列出部分以固定資產(chǎn)清單為準(zhǔn)。

      第三篇:泰豪熱電廠150MW3號(hào)機(jī)組開機(jī)方案

      中泰礦冶有限公司熱電廠 150MW3號(hào)機(jī)開機(jī)方案

      編 制:阿布都米吉提

      審 核:孫瑞

      批 準(zhǔn):陳江

      中泰礦冶有限公司熱電廠

      2014年8月10日

      一、開機(jī)目的

      150MW #3小修后啟動(dòng)并網(wǎng)運(yùn)行。

      二、開機(jī)時(shí)間

      2014年8月11日18:00-12日00:15并網(wǎng)

      三、開機(jī)方式 冷態(tài)滑參數(shù)開機(jī)。

      四、開機(jī)相關(guān)操作: 1、8月11日10:00前各處室、中心、車間于安排開機(jī)相關(guān)人員和工作;

      2、8月11日12:00時(shí)前結(jié)束#3爐小修工作交至發(fā)電車間; 3、8月11日12:00時(shí)#3爐上水,汽包水位到-100mm停止上水投入底部加熱,上水前汽機(jī)投入除氧器,給水溫度調(diào)整至鍋爐需要的溫度; 4、8月11日16:00時(shí)前做好各專業(yè)(爐、機(jī)、電、脫硫除塵啟動(dòng)前的相關(guān)實(shí)驗(yàn)); 5、8月11日 16:00時(shí)中班全面積檢查,無影響啟動(dòng)機(jī)組,啟動(dòng)風(fēng)機(jī)暖磨煤機(jī); 6、8月11日 18:00時(shí)#3爐等離子拉弧點(diǎn)火,鍋爐升溫升壓(嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程),機(jī)側(cè)做好沖轉(zhuǎn)前的準(zhǔn)備工作;

      7、#3爐壓力升到0.5MPa時(shí)鍋爐參數(shù)穩(wěn)定住,運(yùn)行人員打開各取樣一、二次門并通知電儀沖洗熱工管道,通知檢修車間熱緊各人孔門;

      7、汽機(jī)專業(yè)以汽輪機(jī)冷態(tài)滑參數(shù)啟動(dòng),沖轉(zhuǎn)前要求鍋爐調(diào)穩(wěn)汽溫、汽壓,汽機(jī)控制好軸封壓力和溫度,8、8月11日22:00時(shí)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到3000r/min,電科院對#1機(jī)組做勵(lì)磁參數(shù)建模實(shí)驗(yàn)(實(shí)驗(yàn)時(shí)間為2個(gè)小時(shí)),實(shí)驗(yàn)結(jié)束后值長向中調(diào)申請機(jī)組并網(wǎng);

      9、調(diào)度同意#3機(jī)組并網(wǎng)后,#3機(jī)組與系統(tǒng)并網(wǎng)接帶負(fù)荷(具體升負(fù)荷按照運(yùn)行規(guī)程規(guī)定的曲線執(zhí)行)。

      10、機(jī)組并網(wǎng)后,向中調(diào)、生產(chǎn)管理部、礦冶調(diào)度匯報(bào)機(jī)組并網(wǎng)。

      11、生產(chǎn)技術(shù)處、機(jī)械動(dòng)力處爐、機(jī)、電專工根據(jù)機(jī)組啟動(dòng)情況到位,發(fā)電車間組織好機(jī)組啟動(dòng)人員并安排各專業(yè)值班人員,礦冶運(yùn)維、電儀各專業(yè)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)、組織好人員及時(shí)進(jìn)行機(jī)組啟動(dòng)過程中臨時(shí)消缺工作。

      生產(chǎn)技術(shù)處 2014年8月10日

      1.附圖一

      冷態(tài)滑參數(shù)啟動(dòng)曲線

      第四篇:汽輪機(jī)組技術(shù)員

      汽輪機(jī)組技術(shù)員(熱泵機(jī)組技術(shù)員)1人 基本要求:

      1.年齡40周歲以下熱動(dòng)及相關(guān)專業(yè),男性,中專及以上學(xué)歷,初級(jí)及以上技術(shù)職稱

      2.熟悉火力發(fā)電廠工藝流程,具有汽輪機(jī)組調(diào)試和試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)。3.熟悉汽輪機(jī)運(yùn)行、調(diào)整試驗(yàn)過程,熟悉火力發(fā)電廠汽輪機(jī)主機(jī)和輔機(jī)試驗(yàn)規(guī)程,具有較高和全面的汽機(jī)專業(yè)技術(shù)水平。

      4、具有一定的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力。

      5、五年以上電廠相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)及能夠運(yùn)用CAD制圖。

      6、身體健康,踏實(shí)肯干,工作積極主動(dòng),服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配.7、懂得美國約克熱泵機(jī)組工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。崗位職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)協(xié)助工段長做好汽機(jī)專業(yè)的技術(shù)管理工作、員工的培訓(xùn)工作,為本專業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人,對本專業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、指標(biāo)考核、安全管理等工作。

      2、負(fù)責(zé)編制修訂專業(yè)規(guī)程,根據(jù)設(shè)備的運(yùn)行情況制定相應(yīng)的檢修計(jì)劃;

      3、負(fù)責(zé)汽機(jī)專業(yè)現(xiàn)場疑難問題的處理;對現(xiàn)場的突發(fā)事件有應(yīng)對措施;

      4、負(fù)責(zé)各類記錄及票類的管理及簽發(fā)工作;

      5、抓好專業(yè)內(nèi)各類培訓(xùn)工作,采取切實(shí)有效的措施培訓(xùn)、指導(dǎo)本專業(yè)員工,并保留適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄;

      6、負(fù)責(zé)提出汽機(jī)專業(yè)的技改、節(jié)能、技術(shù)等及、月度計(jì)劃。

      注:本崗位需到崗日期:2014年5月。

      第五篇:烏魯木齊石油化工總廠熱電廠3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組

      烏魯木齊石油化工總廠熱電廠3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組“2〃25”特別重大事故調(diào)查報(bào)告 1999年2月25日凌晨1時(shí)40分左右,中國石油烏魯本齊石油化工總廠(以下簡稱烏石化)熱電廠3號(hào)發(fā)電機(jī)一變壓器組污閃,3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組甩負(fù)荷。在當(dāng)班操作人員進(jìn)行事故處理時(shí),發(fā)生汽輪機(jī)超速飛車的設(shè)備事故,同時(shí)發(fā)電機(jī)及機(jī)組油系統(tǒng)著火。事故無人員傷亡,設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失1916萬元。

      烏石化熱電廠3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組的汽輪機(jī)為哈爾濱有限責(zé)任公司生產(chǎn)的CC50—8.83/4.02/1.27型高壓雙缸雙抽冷凝式汽輪機(jī),發(fā)電機(jī)為哈爾濱電機(jī)廠生產(chǎn)的QF—60—2型發(fā)電機(jī),總成設(shè)計(jì)為西北電力設(shè)計(jì)院,安裝、調(diào)試由新疆電力安裝公司承擔(dān),投產(chǎn)日期為1997年1月30日。1998年5月12日至6月18日進(jìn)行了鑒定性大修。

      事故發(fā)生后,新疆維吾爾自治區(qū)副主席吾甫爾〃阿不都拉、中國石油天然氣集團(tuán)公司總經(jīng)理馬富才同志于當(dāng)日趕赴現(xiàn)場,對防止事故擴(kuò)大、盡快恢復(fù)生產(chǎn)和組織事故調(diào)查提出要求。國家經(jīng)貿(mào)委安全生產(chǎn)局也派人趕赴現(xiàn)場,對事故調(diào)查作出具體安排。根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委安全生產(chǎn)局《關(guān)于調(diào)查烏魯木齊石油化工總廠“2〃25”事故的函》(安全[1999]14號(hào))的要求,中國石油天然氣集團(tuán)公司組成了以主管安全生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理黃炎為組長,中國石油天然氣集團(tuán)公司、新疆維吾爾自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委、新疆電力公司有關(guān)專家為成員的事故調(diào)查組。事故調(diào)查組按照國務(wù)院《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》(國務(wù)院令第34號(hào))和國家經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于特別重大事故調(diào)查處理和批復(fù)工作有關(guān)問題的通知》(國經(jīng)貿(mào)安全[1999]5號(hào))精神,于2月26日進(jìn)駐烏石化,經(jīng)過為期14天的事故調(diào)查、取證和分析,查明了事故的原因?,F(xiàn)報(bào)告如下:

      一、事故經(jīng)過

      1999年2月25日,烏石化熱電廠汽機(jī)車間主任薛良、副主任顧宗軍與汽機(jī)車間15名工人當(dāng)班,其中3號(hào)汽機(jī)組由司機(jī)曹磊、副司機(jī)黃漢添和馬新俊值班。

      凌晨1時(shí)37分48秒,3號(hào)發(fā)電機(jī)一變壓器組發(fā)生污閃,使3號(hào)發(fā)電機(jī)組跳閘,3號(hào)機(jī)組電功率從41MW甩到零。汽輪機(jī)抽汽逆止閥水壓聯(lián)鎖保護(hù)動(dòng)作,各段抽汽逆止閥關(guān)閉。轉(zhuǎn)速飛升到3159r/min后下降。曹磊令黃漢添到現(xiàn)場確認(rèn)自動(dòng)主汽門是否關(guān)閉,并確認(rèn)轉(zhuǎn)速。后又令馬新俊啟動(dòng)交流潤滑油泵檢查。薛良趕到3號(hào)機(jī)機(jī)頭,看到黃漢添在調(diào)整同步器。薛良檢查機(jī)組振動(dòng)正常,自動(dòng)主汽門和調(diào)速汽門關(guān)閉,轉(zhuǎn)速2960r/min,認(rèn)為是污閃造成機(jī)組甩負(fù)荷,就命令黃漢添復(fù)位調(diào)壓器,自己去復(fù)位同步器。由辦公室趕至3號(hào)機(jī)控制室的顧宗軍,在看到3號(hào)控制屏光字牌后(3號(hào)機(jī)控制盤上光字牌顯示“發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作和“自動(dòng)主汽門關(guān)閉”),向曹磊詢問有關(guān)情況,同意維持空轉(zhuǎn)、開啟主汽門,并將汽機(jī)熱工聯(lián)鎖保護(hù)總開關(guān)切至“退除”位臵。隨后顧宗軍又趕到3號(hào)機(jī)機(jī)頭,看到黃漢添正在退中壓調(diào)壓器,就令黃漢添去復(fù)位低壓調(diào)壓器,自己則復(fù)位中壓調(diào)壓器。黃漢添在復(fù)位低壓調(diào)壓器時(shí),出現(xiàn)機(jī)組加速,機(jī)頭顫動(dòng),汽輪機(jī)聲音越來越大等異常情況(事后調(diào)查證實(shí)是由于低壓抽汽逆止閥不起作用,造成外管網(wǎng)蒸汽倒流引起汽輪機(jī)超速的)。薛良看到機(jī)組轉(zhuǎn)速上升到3300r/min時(shí),立即手打危急遮斷器按鈕,關(guān)閉自動(dòng)主汽門,同時(shí)將同步器復(fù)位,但機(jī)組轉(zhuǎn)速仍繼續(xù)上升。薛良和馬新俊又?jǐn)?shù)次手打危急遮斷器按鈕,但轉(zhuǎn)速依然飛速上升,在轉(zhuǎn)速達(dá)到3800r/min時(shí),薛良下令撤離,馬新俊在撤退中,看見的轉(zhuǎn)速為4500r/min。

      約1時(shí)40分左右,3號(hào)機(jī)組發(fā)生超速飛車。隨即一聲巨響,機(jī)組中部有物體飛出,保溫棉渣四處散落,汽機(jī)下方及冷油器處起火。烏石化和熱電廠領(lǐng)導(dǎo)迅速趕至現(xiàn)場組織事故搶險(xiǎn),并采取緊急措施對熱電廠的運(yùn)行設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行隔離。于凌晨4:20將火撲滅,此時(shí),汽輪機(jī)本體仍繼續(xù)向外噴出大量蒸汽,當(dāng)將1.27MPa抽汽供外網(wǎng)的電動(dòng)門關(guān)閉后,蒸汽噴射隨即停止。

      (八)切實(shí)加強(qiáng)對新建、改建和擴(kuò)建以及檢修項(xiàng)目的管理。在設(shè)備選型和工藝設(shè)計(jì)上嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),在工程監(jiān)理上嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)。不符合安全要求的堅(jiān)決不放過。(九)加大防污閃工作的力度,消除外絕緣故障,確保電網(wǎng)安全可靠

      二、事故性質(zhì)及原因

      經(jīng)調(diào)查,這是一起由于關(guān)鍵設(shè)備存在隱患及事故應(yīng)急處理時(shí)無序操作導(dǎo)致飛車的責(zé)任事故。主要原因如下:

      (一)1.27MPa抽汽逆止閥閥碟鉸制孔螺栓斷裂使閥碟脫落,抽汽逆止閥無法關(guān)閉,是機(jī)組超速飛車的主要直接原因。

      通過調(diào)查表明,3號(hào)機(jī)發(fā)生超速飛車是在按正常程序恢復(fù)生產(chǎn),復(fù)位低壓調(diào)壓器時(shí),由于外管網(wǎng)低壓蒸汽倒流進(jìn)入汽輪機(jī)所引起的。根據(jù)對1.27MPa抽汽逆止閥解體檢查和鑒定結(jié)果證實(shí),造成低壓蒸汽倒流的原因是:抽汽逆止閥鉸制孔螺栓斷裂,閥碟脫落,致使該逆止閥無法關(guān)閉。

      (二)運(yùn)行人員在發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作后,應(yīng)先關(guān)閉抽汽電動(dòng)門后解列調(diào)壓器。但依據(jù)制造廠資料編制的規(guī)程有關(guān)條款模糊不清,未明確上述操作的先后順序,3號(hào)機(jī)組操作人員對操作順序不明確;同時(shí)操作時(shí)主觀相信抽汽逆止閥完好,未關(guān)閉電動(dòng)門就解列調(diào)壓器,造成實(shí)際上的無序操作,是機(jī)組超速飛車的次要直接原因。

      (三)在事故處理中,司機(jī)曹磊在關(guān)閉抽汽電動(dòng)門時(shí)投有確認(rèn)閥門關(guān)閉情況,低壓抽汽電動(dòng)閥系統(tǒng)實(shí)際處于開啟狀態(tài),使之與閥碟脫落的低壓蒸汽逆止閥形成通道,導(dǎo)致低壓蒸汽倒流,是飛車的間接原因(事故詳細(xì)原因分析及責(zé)任者的劃分見附件)。

      三、對事故責(zé)任人的處理建議

      (一)依據(jù)事故責(zé)任劃分的結(jié)論,并依照有關(guān)條例規(guī)定,由國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)對事故責(zé)任單位哈爾濱汽輪機(jī)有限資任公司的有關(guān)責(zé)任人員提出具體的事故處理意見。

      (二)依據(jù)事故責(zé)任劃分的結(jié)論,并依照有關(guān)規(guī)定,對烏石化有關(guān)事故責(zé)任人員提出如下處理意見:

      1.對車間主任薛良給予撤銷車間主任、開除廠籍、留廠察看一年處分;

      2.對車間副主任顧宗軍給予行政撤職處分;

      3.對3號(hào)機(jī)司機(jī)曹磊給予行政記大過處分;

      4.對副司機(jī)黃漢添給予行政記大過處分;

      5.對副司機(jī)馬新俊給予行政記過處分; 6.熱電廠總工程師周萬松對規(guī)程中有關(guān)條款模糊不清和對生產(chǎn)中存在的安全技術(shù)問題負(fù)有全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政記大過處分;

      7.熱電廠安全生產(chǎn)副廠長馬軍生,對全廠的安全生產(chǎn)負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政記大過處分;

      8.熱電廠廠長陳世全,應(yīng)對此次事故負(fù)直接全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政降級(jí)處分;

      9.烏石化安全生產(chǎn)副廠長王庭富,對總廠安全生產(chǎn)負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政記過處分;

      10.烏石化廠長王永明作為企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,應(yīng)對總廠安全生產(chǎn)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政警告處分。

      (三)建議烏石化對在管理、監(jiān)督、審查、檢修、維修及培訓(xùn)教育方面負(fù)有責(zé)任的其他人員按有關(guān)規(guī)定給予必要的行政處分。

      四、改進(jìn)措施

      通過調(diào)查,我們認(rèn)為,烏石化應(yīng)認(rèn)真吸取此次事故的教訓(xùn),采取以下改進(jìn)措施:(一)烏石化要組織全廠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和職工進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹江澤民總書記對安全生產(chǎn)工作所作的一系列重要指示和國家有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和文件,結(jié)合這次事故的教訓(xùn),教育各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和職工,牢固樹立“安全第一,預(yù)防為主”的思想,切實(shí)強(qiáng)化安全生產(chǎn)“責(zé)任臵于泰山”的意識(shí),強(qiáng)化安全保生產(chǎn),安全保效益,安全保穩(wěn)定的觀念,使廣大職工自覺地把安全生產(chǎn)工作納入到企業(yè)的生存和發(fā)展大局之中,盡快扭轉(zhuǎn)安全工作的被動(dòng)局面。

      (二)進(jìn)一步完善和落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,真正做到安全生產(chǎn)人人有責(zé)。要嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制,嚴(yán)格理順生產(chǎn)操作程序,既要防止不到位,也要防止越位,職責(zé)必須明確。

      (三)改進(jìn)設(shè)計(jì)方案,不斷完善汽輪發(fā)電機(jī)組的保護(hù)系統(tǒng)。抽汽式凝汽機(jī)組的調(diào)節(jié)保安系統(tǒng),應(yīng)保證在汽輪發(fā)電機(jī)組甩負(fù)荷和故障停機(jī)的任何情形下,除應(yīng)當(dāng)迅速關(guān)閉主汽門調(diào)速汽門外,還應(yīng)同時(shí)關(guān)閉與抽汽關(guān)聯(lián)的調(diào)速汽門(或旋轉(zhuǎn)隔板),以防抽汽逆止閥不嚴(yán),由外網(wǎng)蒸汽倒汽造成機(jī)組超速飛車。在熱工保護(hù)方面,為防止抽汽逆止閻不嚴(yán),建議應(yīng)考慮裝設(shè)關(guān)閉時(shí)間小于1秒的快關(guān)閥,接人抽汽水壓聯(lián)鎖保護(hù)中,以實(shí)現(xiàn)抽汽水壓聯(lián)鎖保護(hù)雙重化。為防止運(yùn)行人員事故時(shí)誤操作,將抽汽供熱電動(dòng)門接入熱工保護(hù)的抽汽水壓聯(lián)鎖保護(hù)中。當(dāng)發(fā)生發(fā)電機(jī)跳閘甩負(fù)荷或發(fā)電機(jī)故障停機(jī)時(shí),不但關(guān)閉抽汽逆止閥,同時(shí)還關(guān)閉供熱電動(dòng)門以切斷汽源,防止汽輪機(jī)抽汽倒汽引起飛車事故。

      (四)建立健全汽輪發(fā)電機(jī)熱工聯(lián)鎖保護(hù)、定期試驗(yàn)制度和試驗(yàn)方法,確保熱工連鎖保護(hù)完好。完善定期試驗(yàn)制度以明確熱工連鎖保護(hù),明確維護(hù)和試驗(yàn)人員與汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行人員的責(zé)任,采取從保護(hù)熱工聯(lián)鎖保護(hù)源頭實(shí)際發(fā)訊的試驗(yàn)方法,避免由人為短接接點(diǎn)的方法做試驗(yàn)不能充分保證熱工保護(hù)整體動(dòng)作可靠的問題。(五)加強(qiáng)設(shè)備基礎(chǔ)管理。要規(guī)范設(shè)備檢修,建立完善的設(shè)備檢修記錄。對重點(diǎn)要害部位和關(guān)鍵設(shè)備的防范措施,要逐項(xiàng)確認(rèn),逐級(jí)負(fù)責(zé)。

      (六)依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂程序,及時(shí)修訂規(guī)程,完善和規(guī)范規(guī)程的編制、審核和批準(zhǔn)責(zé)任制。特別要充實(shí)和細(xì)化生產(chǎn)操作中事故預(yù)案制定及發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)的應(yīng)急處理措施,對規(guī)程中可能引起汽輪發(fā)電機(jī)超速飛車的關(guān)鍵部分要引起足夠的重視,確保規(guī)程準(zhǔn)確無誤。

      (七)依靠計(jì)算機(jī)仿真技術(shù),加強(qiáng)運(yùn)行人員反事故能力的培訓(xùn),努力提高運(yùn)行人員的技術(shù)素質(zhì)。此次事故的起因是主變壓器35kV側(cè)瓷套管發(fā)生污閃,且在事故當(dāng)日前后相繼發(fā)生三次污閃,因此防污閃工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。應(yīng)采取多種防污閃措施并舉的治理方法,如35kV瓷瓶應(yīng)加裝2片增爬裙,110kV應(yīng)至少加裝3片。更換普通絕緣子為防污閃絕緣子,同時(shí)刷防污閃涂料,有條件的可采用硅橡膠合成絕緣子和局部配電裝臵密閉。對穿墻套管采取提高一個(gè)電壓等級(jí)的方法。對35kV和6kV系統(tǒng)為防止污閃原因造成單項(xiàng)接地時(shí)產(chǎn)生弧光接地過電壓發(fā)展為接地短路故障,應(yīng)盡可能采取自動(dòng)性能較好的自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償?shù)南【€圈,以在系統(tǒng)運(yùn)行方式變化時(shí)能有效的將接地電容電流限制在5A以內(nèi),充分發(fā)揮小電流接地系統(tǒng)的優(yōu)越性,確保電網(wǎng)安全可靠。

      --作者:udlk--發(fā)布時(shí)間:2006-10-4 14:35:12--

      事故詳細(xì)原因分析及費(fèi)任者的劃分

      一、事故原因

      (一)1.27MPa抽汽逆止閥閥碟鉸制孔螺栓斷裂使閥碟脫落,抽汽逆止閥無法關(guān)閉,是機(jī)組超速飛車的主要直接原因。

      (二)運(yùn)行人員在發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作后,應(yīng)先關(guān)閉抽汽電動(dòng)門后解列調(diào)壓器,但依據(jù)制造廠資料編制的規(guī)程有關(guān)條款模糊不清,未明確上述操作的先后順序,造成關(guān)閉抽汽電動(dòng)門和解列調(diào)壓器的無序操作,是機(jī)組超速飛車的次要直接原因。

      (三)在事故處理中,司機(jī)曹磊在關(guān)閉抽汽電動(dòng)門時(shí)沒有確認(rèn)閥門關(guān)閉情況,低壓抽汽系統(tǒng)實(shí)際處于開啟狀態(tài),使之與閥碟脫落的低壓蒸汽逆止閥形成通道,是1.27MPa抽汽倒流飛車的間接原因。

      二、事故原因分析

      為分析事故原因,調(diào)查組反復(fù)多次進(jìn)行了以下工作:1.現(xiàn)場觀測、取證;2.查閱和分析原始記錄、數(shù)據(jù)和資料;3.對事故當(dāng)事人進(jìn)行詢問和筆錄;4.解體設(shè)備;5.對關(guān)鍵設(shè)備和電汽機(jī)熱工保護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行試驗(yàn)和測試;6.綜合分析討論。結(jié)果如下:

      (一)通過對事故當(dāng)事人的調(diào)查表明,3號(hào)機(jī)超速飛車是發(fā)生在復(fù)位低壓調(diào)壓器時(shí)。根據(jù)對1.27MPa抽汽逆止閥解體檢查和鑒定結(jié)果證實(shí):抽汽逆止閥鉸制孔螺栓斷裂,閥碟脫落,致使該逆止閥無法關(guān)閉。證實(shí)3號(hào)機(jī)超速飛車是由于逆止閥無法關(guān)閉,造成1.27MPa蒸汽倒汽引起。

      1.機(jī)組在保護(hù)動(dòng)作后,自動(dòng)主汽門、調(diào)速汽門關(guān)閉,轉(zhuǎn)速升到3159r/min后,最低轉(zhuǎn)速降至2827r/min,歷時(shí)約3分鐘,這說明自動(dòng)主汽門、調(diào)速汽門是嚴(yán)密的,該機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)動(dòng)作正常。

      2.發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組轉(zhuǎn)速上升到3159r/min,后降至最低時(shí)2827r/min;機(jī)組掛閘,開啟自動(dòng)主汽門,此時(shí)同步器在15.6mm,高壓調(diào)速汽門沒有開啟,解列調(diào)壓器,轉(zhuǎn)速飛升到3300r/min ;打閘后,自動(dòng)主汽門關(guān)閉,轉(zhuǎn)速仍繼續(xù)上升,最后可視轉(zhuǎn)速為4500r/min;經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn):自動(dòng)主汽門和高壓調(diào)速汽門關(guān)閉嚴(yán)密。說明主汽系統(tǒng)對機(jī)組超速?zèng)]有影響。

      3.通過現(xiàn)場設(shè)備解體檢查確定:4.02PMa抽汽逆止閥嚴(yán)密。4.02MPa蒸汽無法通過中壓抽汽管道返汽至汽輪機(jī)。其他各段抽汽逆止閥經(jīng)檢查和鑒定均關(guān)閉嚴(yán)密。

      (二)運(yùn)行人員在發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作自動(dòng)主汽門關(guān)閉后,未先確認(rèn)抽汽電動(dòng)門關(guān)閉就解列調(diào)壓器,中壓調(diào)速汽門和低壓旋轉(zhuǎn)隔板開啟,因低壓抽汽逆止閥無法關(guān)閉,致使1.27MPa抽汽倒汽至低壓缸中造成機(jī)組超速飛車。

      1.烏石化熱電廠標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)發(fā)布的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)運(yùn)行規(guī)程》規(guī)定,發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,發(fā)電機(jī)故障跳閘和汽輪機(jī)保護(hù)動(dòng)作時(shí),應(yīng)依照7.12款7.12.2條執(zhí)行,按故障停機(jī)處理;故障停機(jī)處理步驟依照7.1.3款執(zhí)行。該7.1.3.7規(guī)定:停止調(diào)整抽汽,關(guān)閉供汽門,解到列、低調(diào)壓器。

      2.烏石化熱電廠標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)發(fā)布的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行規(guī)程》規(guī)定,汽輪發(fā)電機(jī)組負(fù)荷甩到零以后,調(diào)節(jié)系統(tǒng)不能維持空負(fù)荷運(yùn)行,危急遮斷器動(dòng)作時(shí),應(yīng)依照7.10.1款7.10.1.2條中d項(xiàng)執(zhí)行,解列中、低壓調(diào)壓器、關(guān)閉供汽門。此時(shí),汽輪發(fā)電機(jī)組的狀況與發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作后汽輪發(fā)電機(jī)組的狀況完全相同,但《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)運(yùn)行規(guī)程》中的處理規(guī)程卻與之相抵觸。

      3.哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司為烏石化熱電廠提供的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)運(yùn)行維護(hù)說明書/112.003.SM》,對關(guān)閉供熱門和解列中、低壓調(diào)壓器這兩項(xiàng)操作的順序未做出說明。

      4.當(dāng)發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作、發(fā)電機(jī)出口油開關(guān)跳閘時(shí),電磁解脫閥動(dòng)作,危急遮斷滑閥動(dòng)作,泄去自動(dòng)關(guān)閉器油,自動(dòng)主汽門關(guān)閉。綜合滑閥NO.1下一次脈動(dòng)油泄去,增大高、中、低壓油動(dòng)機(jī)錯(cuò)油門下三路二次脈動(dòng)油的泄油口。同時(shí),由于發(fā)電機(jī)出口油開關(guān)跳閘,超速限制滑閥動(dòng)作,直接泄去高、中、低壓油動(dòng)機(jī)錯(cuò)油門下三路二次脈動(dòng)油使高、中、低壓油動(dòng)機(jī)加速關(guān)閉,以防止甩負(fù)荷時(shí)機(jī)組動(dòng)態(tài)超速過大,使機(jī)組能可靠地維持空轉(zhuǎn)。超速限制滑閥動(dòng)作約三秒后自動(dòng)恢復(fù)原位。與此同時(shí),調(diào)壓器切除閥也接受油開關(guān)跳閘信號(hào)而動(dòng)作;泄去NO.2、N0.3綜合滑閥下脈沖油壓,使其落至下止點(diǎn),從而增大高壓油動(dòng)機(jī)滑閥下脈沖油排油口;高壓油動(dòng)機(jī)得以迅速關(guān)閉,有效地消除了調(diào)壓器在甩負(fù)荷時(shí)出現(xiàn)的反調(diào)作用。但同時(shí)也減少了低壓油動(dòng)機(jī)下二次脈動(dòng)油的泄油口和上述綜合滑閥N0.1增大低壓油動(dòng)機(jī)錯(cuò)油門下二次脈沖油的泄油口的作用恰好相反。然而哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司提供的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)說明書/112.002.SM》未對此作出說明,導(dǎo)致無法對低壓旋轉(zhuǎn)隔轉(zhuǎn)板此時(shí)的啟閉狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn),給使用單位烏石化熱電廠的有關(guān)人員判定上述情況下低壓旋轉(zhuǎn)隔板的啟閉狀態(tài)造成困難,在編制該型汽輪機(jī)運(yùn)行規(guī)程中針對上述情況進(jìn)行事故處理的有關(guān)條款時(shí),誤認(rèn)為低壓旋轉(zhuǎn)隔板處于開啟狀態(tài),因而無需對關(guān)閉電動(dòng)抽汽門和解列調(diào)壓器這兩項(xiàng)操作規(guī)定先后順序,給編制該型汽輪機(jī)運(yùn)行規(guī)程造成誤導(dǎo)。當(dāng)發(fā)電機(jī)甩負(fù)荷時(shí),汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)不能維持空負(fù)荷運(yùn)行,危急遮斷器動(dòng)作時(shí),也存在同樣的問題。

      5.烏石化熱電廠標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)在編寫發(fā)布《CC50—8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)運(yùn)行規(guī)程》時(shí),編寫、審核和批準(zhǔn)等有關(guān)人員未就哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司提供的《CC50-8.83/4.0227型汽輪機(jī)啟動(dòng)維護(hù)說明書//112.003.SM》和《CC50—8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)說明書//112.002.SN》上述內(nèi)容向哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司提出疑義。

      (三)3號(hào)機(jī)低壓抽汽逆止閥因鉸制孔螺栓斷裂閥碟脫落,使1.27MPa外網(wǎng)蒸汽通過低壓抽汽管道返到低壓缸中,這是導(dǎo)致機(jī)組超速飛車的主要直接原因。在中低壓調(diào)壓器復(fù)位后,即機(jī)組在純凝工況下,手打危急遮斷器時(shí),只能使自動(dòng)主汽門和高壓調(diào)速汽門關(guān)閉,中壓調(diào)速汽門和低壓旋轉(zhuǎn)隔板不能關(guān)閉,無法將返汽量限制至最小,因而不能避免機(jī)組超速飛車。

      (四)司機(jī)魯磊在出現(xiàn)“發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作”和“自動(dòng)主汽門關(guān)閉”信號(hào)后,進(jìn)行停機(jī)操作。在DCS圓面上關(guān)閉各段抽汽電動(dòng)門,但沒有對電動(dòng)門關(guān)閉情況進(jìn)行確認(rèn),使1.27MPa蒸汽倒流至汽輪機(jī)低壓缸成為可能(實(shí)際事故中1.27MPa抽汽三個(gè)電動(dòng)門均在開啟狀態(tài))。

      (五)副司機(jī)黃漢添沒有準(zhǔn)確地向汽機(jī)車間主任薛良反映機(jī)組的真實(shí)情況。(六)汽機(jī)車間主任薛良和運(yùn)行副主任顧宗軍在事故發(fā)生時(shí)及時(shí)趕到現(xiàn)場是盡職盡責(zé)的行為。但違章代替司機(jī)與副司機(jī)操作,造成關(guān)閉抽汽電動(dòng)門和解列調(diào)壓器的無序操作。

      三、事故責(zé)任劃分

      (一)機(jī)組超速飛車的主要直接原因是1.27MPa抽汽逆止閥鉸制孔螺栓斷裂使閥碟脫落,抽汽逆止閥無法關(guān)閉。抽汽逆止閥鉸制孔螺栓的斷裂原因是該項(xiàng)事故責(zé)任劃分的關(guān)鍵。

      事故調(diào)查時(shí),在1.27MPa水平布臵的抽汽管道內(nèi)沿抽汽流向距抽汽逆止閥約l0余米處的抽汽電動(dòng)門前找到了鉸制孔螺栓斷裂部分。中國科協(xié)工程聯(lián)失效分析和預(yù)防中心石油管材與裝備分個(gè)L1對該螺栓殘樣進(jìn)行了試驗(yàn)分析得出如下結(jié)論:

      1.?dāng)嗫谖⒂^形貌分析結(jié)果證實(shí),螺栓為疲勞斷裂;

      2.螺栓殘樣化學(xué)成分分析結(jié)果表明螺栓材料為1Cr13,符合制造廠技術(shù)條件要求;

      3.力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果表明,除硬度實(shí)驗(yàn)值為160HB(技術(shù)條件197-229HB)偏低外,其他指標(biāo)符合工廠技術(shù)條件要求;

      4.螺栓殘樣金相組織為回火索氏體十鐵索體,屬于正常調(diào)質(zhì)狀組織; 5.宏觀斷口具有疲勞斷裂特征,斷口形貌分為兩部分,即疲勞區(qū)和瞬斷區(qū)。疲勞裂紋起源于外表面,具有多源特征,形成的疲勞區(qū)呈圓環(huán)狀,表面平坦;光滑,呈黑色。瞬斷區(qū)位于中心部位,呈橢圓狀,表面蛆糙,基本呈現(xiàn)黑色和黃褐銹色。疲勞區(qū)和瞬斷區(qū)交界處可見明顯的同心圓疲勞輝紋;

      6.?dāng)嗫诟浇孛娉叽缗c螺栓其他部位截面尺寸一致。螺栓中部有51~64mm長度范圍的磨損區(qū),有啃咬痕跡。

      根據(jù)中國科協(xié)工程聯(lián)失效分析和預(yù)防中心石油管材與裝備分中心的上述試驗(yàn)分析的結(jié)論,該螺栓殘樣的尺寸、化學(xué)成分和力學(xué)性能符合工廠技術(shù)條件要求??纱_認(rèn)該螺栓為1.27MPa抽汽逆止閥鉸制孔螺栓的斷裂部分。

      參閱哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司為事故調(diào)查組提供的1.27MPa抽汽逆止閥的裝配圖和鉸制孔蛹栓加工圖(哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司《1.27MPa抽汽逆止閥鉸制子孔螺栓加工圖》和《1.27MPa抽汽逆止閥裝配圖》)可以看出:螺栓依靠兩只螺帽緊固。圖上未提出螺栓裝配的其他技術(shù)要求,也未見任何其他螺帽止退措施。由此推斷,兩只螺帽上緊后,當(dāng)1.27MPa抽汽的正常運(yùn)行中進(jìn)行切投時(shí),由于溫度變化,出現(xiàn)交變熱應(yīng)力,引起該螺栓應(yīng)力集中區(qū)發(fā)生疲勞斷裂。(從鉸制孔螺栓加工圖中螺桿臺(tái)階處的尺寸與鉸制孔螺栓斷裂處尺寸基本吻合)。

      中國科協(xié)工程聯(lián)失效分析和預(yù)防中心石油管材與裝備分中心的試驗(yàn)分析中關(guān)于宏觀斷口的結(jié)論還證實(shí),鉸制孔螺栓外貌和斷口處沒有其他損傷??膳懦惭b和檢修維護(hù)人員在安裝檢修時(shí)因安裝檢修工藝問題造成的螺栓損傷。

      綜上分析可以認(rèn)定,該型抽汽逆止閥的設(shè)計(jì)采用鉸制孔螺栓固定閥碟,并且未采用其他螺帽止退措施,使鉸制孔螺栓在抽汽逆止閥的正常運(yùn)行工況下,承受材質(zhì)不能允許的交變應(yīng)力,導(dǎo)致鉸制孔螺栓疲勞斷裂。

      基于對鉸制孔螺栓斷裂原因的分析,該項(xiàng)事故資任的主要責(zé)任是制造廠家哈爾濱汽輪機(jī)有限資任公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任。哈爾濱汽輪機(jī)有限資任公司的有關(guān)設(shè)計(jì)、審核和批準(zhǔn)人員應(yīng)共同承擔(dān)該項(xiàng)事故責(zé)任。

      使用單位烏石化應(yīng)承擔(dān)因檢修維護(hù)不到位,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除抽汽逆止閥鉸制孔頰栓斷裂閥碟脫落這一重大事故隱患的責(zé)任。

      在1998年10月19日進(jìn)行的1.27MPa抽汽逆止閥閥門檢修記錄上,沒有閥門的關(guān)鍵部位鉸制孔螺栓的檢修記錄,“閥門嚴(yán)密性實(shí)驗(yàn)”一欄空白。只進(jìn)行了液控頭動(dòng)作實(shí)驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果正常。在“其他記事”一欄記錄“10月24日晚開機(jī)前試驗(yàn),逆止閥動(dòng)作試驗(yàn)合格”。

      于1998年5月至6月進(jìn)行的3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組鑒定性大修。未對1.27MPa抽汽逆止閥進(jìn)行解體鑒定性大修,屬于檢修漏項(xiàng)。烏石化熱電廠負(fù)有設(shè)備檢修計(jì)劃審核管理職責(zé)的有關(guān)人員對此負(fù)有設(shè)備檢修計(jì)劃審核管理責(zé)任。

      (二)造成機(jī)組超速飛車的次要直接原因是依據(jù)制造廠資料編制的規(guī)程有關(guān)條款模糊不清,未明確關(guān)閉抽汽電動(dòng)門和解列調(diào)壓器操作的先后順序,造成無序操作。該項(xiàng)事故責(zé)任應(yīng)劃分為兩部分:其一是制造廠哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司為烏石化熱電廠提供的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)說明書//112.002.SM》中,當(dāng)發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作、發(fā)電機(jī)出口油開關(guān)跳閘時(shí)及發(fā)電機(jī)甩負(fù)荷、汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)不能維持空負(fù)荷運(yùn)行危急遮斷器動(dòng)作時(shí),未對關(guān)鍵部件-低壓旋轉(zhuǎn)隔板的啟閉情況做出說明,給使用單位烏石化熱電廠的有關(guān)人員判定上述情況下低壓旋轉(zhuǎn)隔板的啟閉狀態(tài)造成困難,在編制該型汽輪機(jī)運(yùn)行規(guī)程中針對上述情況進(jìn)行事故處理的有關(guān)條款時(shí),誤認(rèn)為低壓旋轉(zhuǎn)隔板處于開啟狀態(tài),因而無需對關(guān)閉電動(dòng)抽汽門和解列調(diào)壓器這兩項(xiàng)操作規(guī)定先后順序。同時(shí)廠家提供的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)啟動(dòng)維護(hù)說明書//112.003.SM》中,對事關(guān)機(jī)組能否安全運(yùn)行的關(guān)閉抽汽電動(dòng)供熱門和解列中、低壓調(diào)壓器這兩項(xiàng)操作的順序未做出說明。因此制造廠家哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司應(yīng)對此負(fù)主要直接責(zé)任。其二是烏石化熱電廠的規(guī)程編寫、審核和批準(zhǔn)等有關(guān)人員未就哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司提供的《CC50—8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行維護(hù)說明書//112.003.SM》和《CC50—8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)說明書//112.002.SM》上述內(nèi)容向哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司提出疑義。應(yīng)對此負(fù)有次要直接責(zé)任。

      哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)說明書//112.002.SM》和《CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪機(jī)啟動(dòng)維護(hù)說明書//112.003.SM》的編寫、審核和批準(zhǔn)人員對此共同負(fù)有主要直接責(zé)任。

      烏石化熱電廠的規(guī)程主要編寫、審核和批準(zhǔn)人員對此共同負(fù)有次要直接資任。(三)機(jī)組超速飛車的次要直接原因的另一方面是運(yùn)行人員在發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作后進(jìn)行事故處理操作時(shí),應(yīng)先關(guān)閉抽汽電動(dòng)門后解列調(diào)壓器。該項(xiàng)事故責(zé)任應(yīng)由參與事故指揮和操作的人員共同承擔(dān)。

      指揮并參與操作的汽機(jī)車間主任薛良,在未從3#并汽輪發(fā)電機(jī)組當(dāng)班司機(jī)曹磊處全面了解機(jī)組狀況的情況下(僅從不對汽輪發(fā)電機(jī)組主設(shè)備負(fù)責(zé)的副司機(jī)黃漢添處了解機(jī)組的非全面情況),就指揮并違章代替司機(jī)與副司機(jī)操作。指揮副司機(jī)黃漢添進(jìn)行解列中、低壓調(diào)壓器的操作前未核實(shí)抽汽電動(dòng)門關(guān)閉與否,是造成關(guān)閉抽汽電動(dòng)門和解列調(diào)壓器無序操作的主要事故責(zé)任者。

      副司機(jī)黃漢添違章接受汽機(jī)車間主任薛良的錯(cuò)誤指令,而且未提出任何異議。是造成不正確操作的直接事故責(zé)任者。

      汽機(jī)車間運(yùn)行副主任顧宗軍,在控制室內(nèi),雖了解機(jī)組的全面情況,但未確認(rèn)抽汽電動(dòng)門關(guān)閉與否就在看到副司機(jī)黃漢添進(jìn)行解列中壓調(diào)節(jié)器操作時(shí),不但不對其操作進(jìn)行制止,反而代替其進(jìn)行該項(xiàng)操作,且指揮黃進(jìn)行解列低壓調(diào)壓器操作。是造成事故不正確操作的直接事故責(zé)任者。

      (四)司機(jī)曹磊在關(guān)閉抽汽電動(dòng)門時(shí),沒有確認(rèn)電動(dòng)閥門是否關(guān)閉,對機(jī)組飛車負(fù)有直接責(zé)任。

      (五)熱電廠總工程師周萬松對熱電廠生產(chǎn)中的安全技術(shù)問題全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)審核熱電廠安全技術(shù)規(guī)程。應(yīng)對規(guī)程中有關(guān)條款模糊不清和對生產(chǎn)中存在的安全技術(shù)問題負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

      (六)熱電廠生產(chǎn)副廠長馬軍生,對全廠的安全生產(chǎn)具體負(fù)責(zé)。在檢查各單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度的建立和執(zhí)行情況方面,以及在組織制訂、修訂和審定安全規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程方面應(yīng)負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

      (七)熱電廠廠長陳世全,是熱電廠安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對熱電廠的安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。在負(fù)責(zé)落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和組織審定并批準(zhǔn)熱電廠安全規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程和安全技術(shù)措施方面,存在未盡職盡責(zé)之處,應(yīng)對此次事故負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

      (八)烏石化安全生產(chǎn)和設(shè)備副廠長王庭富,對安全生產(chǎn)和設(shè)備管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

      (九)烏石化廠長王永明作為企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人應(yīng)對安全生產(chǎn)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

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