第一篇:循環(huán)水結(jié)垢原因與防止
循環(huán)水結(jié)垢原因與防止
1、固相物的生成 ⑴形成污垢的原因:
①多組份過飽和溶液中鹽類的結(jié)晶析出; ②有機膠狀物和礦質(zhì)膠狀物的沉積; ③不同分散度的某些物質(zhì)固體顆粒的粘結(jié); ④某些物質(zhì)的電化學(xué)還原過程生成物等。以上混合物沉積總稱作污垢。⑵形成水垢的原因:
水中溶解鹽類產(chǎn)生固相沉淀是構(gòu)成結(jié)垢(水垢)的主要因素,其產(chǎn)生固相沉淀的條件是:
①隨著溫度的升高,某些鹽類的溶解度降低,如Ca(HCO3)
2、CaCO3、Ca(OH)
2、CaSO4、MgCO3、Mg(OH)2等;
②隨著水份的蒸發(fā),水中溶解鹽的濃度增高,達(dá)到過飽和程度;
③在被加熱的水中產(chǎn)生化學(xué)過程,某些離子形成另一些難溶的鹽類離子。具備了上述條件的某些鹽類,首先在金屬表面上個別部分沉積出原始的結(jié)晶胚,并以此為核心逐漸合并增長。之所以易沉積于金屬表面,這是因為金屬表面在微觀上具有一定的粗糙度,微觀上的凹凸不平成為過飽和溶液中固體結(jié)晶核心;同時加熱面上的氧化膜對固相物也有很強的吸附力。作為構(gòu)成水垢的鹽類——鈣鎂,在過飽和溶液中生成固相結(jié)晶胚芽,逐變而為顆粒,具有無定形或潛晶型結(jié)構(gòu),接著互相聚附,形成結(jié)晶或絮團。固相沉渣的生成與胚芽核心的生成速度有關(guān),即與單位時間內(nèi)出現(xiàn)的結(jié)晶核數(shù)量與結(jié)晶生長的線速度有關(guān),而這兩個因素又與水溫和水中含鹽濃度及其它雜質(zhì)的存在有關(guān)。
2、重碳酸鹽的分解
冷卻水結(jié)垢的主要原因是因為水中含有較多的重碳酸鈣,在加熱過程中失去平衡,分解為碳酸鈣、二氧化碳和水。碳酸鈣溶解度較低,因而首先在冷卻設(shè)備表面沉積下來。溫度、壓力等因素也影響結(jié)垢的強度與速度。重碳酸鈣是反溶解度鹽類,在超過一定溫度(臨界點)時,其飽和濃度急劇減小。
3、鈣、鎂碳酸鹽水垢
碳酸鹽水垢通常以致密的結(jié)晶沉淀在加熱器壁面甚至冷卻塔填料或壁上。但當(dāng)水溫在過熱面超過100℃時,CaCO3沉淀是海綿狀的絮狀體。雖然,在沸騰溫度以下,也有可能出現(xiàn)硫酸鈣的沉淀,但這只能是特例,因為硫酸鈣的三種狀態(tài):CaSO4、2CaSO4·H2O、CaSO4·2H2O三者的溶解度都很大,因而在冷卻水的具體條件下,可以完全不必考慮硫酸鈣的沉積問題。氫氧化鈣的溶解度也是隨溫度升
但在一般情況下在水中不會生成氫氧化鈣,因而也不必考慮。重點在于鈣鎂的碳酸鹽:
Ca2++2HCO3=H2O+CO2↑+CaCO3↓ Ca(HCO3)2=CaCO3↓+H2O+CO2↑ Mg(HCO3)2=MgCO3↓+H2O+CO2↑
MgCO3的溶解度比CaCO3的溶解度大六倍以上,而且在水中的MgCO3會很快水解。MgCO3+H2O=Mg(OH)2↓+CO2↑
在水中以Mg(OH)2狀態(tài)存在,而Mg(OH)2的溶解度因溫度升高所起的變化較慢,基本上很少會沉積,況且在天然水中的鈣離子遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于鎂離子,鎂鹽的沉積在數(shù)量上影響較微,可以忽略不計。
4、垢成份及來源 ⑴污垢的分類:
無機鹽類的沉積稱為“垢”,它有固定晶格,比較硬,其主要成份為Ca3(PO4)
2、CaCO3、SiO2,鎂鹽和鐵的氧化物。而有機物、菌類、藻類、懸浮物等稱為“污”,即水中呈膠體狀的粘泥。它比較軟,無固定形態(tài)。⑵污垢成份:
污垢包括水垢、腐蝕產(chǎn)物、生物污泥、懸浮物沉積等。其主要成份為:SiO2、P2O5、SO42-、Fe2O3、Al2O3、CaO、MgO、CuO、CO2、灼燒減量等。⑶污垢來源:
膠體有機物泥、原水滓、污物、可溶性鐵、微生物沾污物、灰塵、空氣帶入;活性氣體:H2S、SO2、NH3等;源水垢:CaCO3、CaSO4、MgSiO3;腐蝕產(chǎn)物:Fe2O3、循環(huán)水生產(chǎn)中泄漏物:烴、硫化物、微生物污垢。
冷卻水系統(tǒng)中的污垢,不單純是鈣鎂碳酸鹽的結(jié)垢沉積,污垢的成份及其形成的因素是復(fù)雜的。
①結(jié)晶:溶解鹽類的析出,以如前述,主要是鈣、鎂的碳酸鹽;在熱交換器加熱面上也有可能產(chǎn)生硅酸鹽水垢(當(dāng)水中SiO2含量>200PPM時),以及含有鈣、鎂、鋁、鈉等復(fù)鹽的硬垢。而當(dāng)水中磷酸鹽和鐵含量較高,而堿度又低時,則有可能產(chǎn)生鐵磷酸鹽的水垢NaFePO4。結(jié)晶水垢的種類大致有: a、低溫下的重碳酸鈣熱分解:α-CaCO3松軟水垢; b、高PH時Mg(OH)2的沉積:Mg(OH)2; c、壁面致密的碳酸鈣 β-CaCO3; d、過剩的鐵離子:FeCO3。
②沉積:腐蝕產(chǎn)物、粘土、砂塵的沉積,如補充水中帶入的泥砂或懸浮物,進(jìn)冷卻塔空氣帶入的微塵粒子;換熱器中滲漏的工藝雜質(zhì)、油脂、細(xì)菌、藻類、真菌類所生成的粘泥。這些沉積物往往吸附在化學(xué)反應(yīng)晶體水垢表面上而對反應(yīng)起催化作用,加速了污垢的形成。
③反應(yīng)與聚合:油泥、有機氧化物等的沉積。
⒌阻垢機理
水中的鈣、鎂離子與碳酸根、磷酸根等結(jié)合生成難溶的小晶體,這些小晶體不斷碰撞并按一定的方向增長變成大晶體。水中的鈣、鎂鹽晶體及其不溶性微粒同時受到兩個力的作用,即與管壁上的水垢結(jié)合生成體積更大的垢的結(jié)晶力和水流的剪切力,當(dāng)結(jié)晶力較大時便易使垢增長,當(dāng)結(jié)晶力較小時(如加入阻垢劑后)或剪切力較大(如水流速較大的部位)時,垢無法增厚,水中的微粒只能以水渣的形式被水沖走。⑴增溶機理
有些阻垢劑能與水中的鈣鎂離子形成比碳酸鈣等難溶鹽更穩(wěn)定的可溶解于水的絡(luò)合物,使鈣、鎂無法形成碳酸鈣等小晶體。這種阻垢劑不但能阻垢,若濃度達(dá)到一定程度,還能起到除垢的作用。⑵晶格畸變的機理
阻垢劑的活性基團與碳酸鈣等晶體上的鈣結(jié)合,由于阻垢劑分子的空間阻擾,使碳酸鈣等難溶鹽無法按正常的晶格方向增長,結(jié)晶力被削弱,垢變得松軟,易被水流沖掉。⑶自解脫機理
阻垢劑分子與難溶鹽小晶體共同沉淀形成垢,由于阻垢劑分子破壞了垢的晶格順序,垢之間的結(jié)晶力較弱,這種垢無法形成堅實的垢,只能形成軟垢。隨著軟垢的增厚,受到水流的沖擊力也增大,當(dāng)沖擊力大于結(jié)晶力時,軟垢與阻垢劑分子一起脫落被水沖走。因此加了這種阻垢劑循環(huán)水只能結(jié)一層薄薄的水垢。⑷分散機理
某些阻垢劑分子加入水中后能水解電離出高分子陰離子,這些陰離子能強烈地吸附在水中的各種微粒表面,使這些微粒都帶負(fù)電荷。由于靜電相斥力的作用,這些帶負(fù)電荷的微粒無法碰撞生成大晶體,只能呈分散狀態(tài)懸浮于水中。⒍控制結(jié)垢的措施 ⑴水的軟化
用石灰軟化法、反滲透法或離子交換法對循環(huán)水作軟化處理,降低或去除水中的鈣、鎂離子,因無法形成飽和溶液而使水垢無法生成。
軟化水消除了生成水垢的隱患,卻無法防止污垢的生成。同時,軟水的腐蝕速度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于硬水的腐蝕速度。許多行之有效的常用緩蝕劑須有鈣、鎂離子才能發(fā)揮作用,因此使用軟水作循環(huán)水水源給緩蝕劑的篩選帶來限制。⑵加酸或通CO2氣體
重碳酸鹽在水中存在著下列平衡: Ca(HCO3)2=Ca2++2HCO3-HCO3-=H++CO32-Ca(HCO3)2=CaCO3+H2O+CO2↑
從上述離解平衡可看出加酸或加CO2都可使Ca(HCO3)2穩(wěn)定。但這種方法只能防止碳酸鹽垢的形成,而對其它垢則不起作用。
加酸若控制不當(dāng),如加酸過多,或加酸速度過快,造成局部濃度過高等,都易造成金屬的腐蝕。⑶增加旁濾設(shè)備
對于敞開式冷卻水系統(tǒng)來說,增加旁濾設(shè)備可有效地減緩污垢的生成。因為空氣帶入的灰塵,菌藻的尸體,補充水帶入的各種雜質(zhì)可被旁濾設(shè)備過濾去除。但這種方法無法防止水垢的生成。⑷電子處理
電子處理對小型系統(tǒng)或某一特定的對象(如冷凝器)有較好的防垢、除垢的效果,但對大型系統(tǒng)或循環(huán)周期長的系統(tǒng)效果欠佳。⑸投加阻垢劑、分散劑
從污垢的形成機理可看出,污垢的形成需先生成晶核,形成少量的微晶粒,這些微晶粒由于布朗運動和金屬器壁碰撞,從而吸附于金屬表面并不斷變大。因此可加入阻垢劑破壞水垢的晶格,抑制水垢增長變厚。或加入分散劑,把這些微粒穩(wěn)定地分散在水中,防止在器壁上沉積變成污垢。
①酸化降低PH值:通常用硫酸,用量80~90mg/L,把PH值控制在6.0~6.5。②添加螯合劑,如聚磷酸鹽,硫代磷酸鹽,多元醇酯類,也稱結(jié)垢抑制劑。
第二篇:循環(huán)水事故案例
循環(huán)水連通管堵塞處理
一、循環(huán)水流程介紹@g
我車間水泵組負(fù)責(zé)2#一萬四制氧機空壓機、氧壓機、兩臺氮壓機、空氣予冷系統(tǒng)冷卻用水的供應(yīng)。供水流程:換熱后的熱水回到?jīng)鏊敳客ㄟ^噴頭均勻噴出流下在水泥架濾料中與風(fēng)機抽上來的風(fēng)進(jìn)行換熱換質(zhì),水被冷卻,并流到下面的水池,然后通過連通管,流到吸水井,再由主泵提供給各換熱器,如此不停地循環(huán)流動。平時兩臺主泵一開一備,過濾器采用無閥全自動式,操作簡單,反沖洗自動進(jìn)行。過濾水源可通過過濾泵或回流熱水旁通閥提供,冬天和春、秋季節(jié)采用旁通閥,這樣停開過濾泵,減少電耗及維護(hù)。夏天則須開過濾泵,因為開旁通閥則有100m3/h的熱水不能回涼水塔被冷卻,直接回到吸水井,使吸水井里的水溫溫度超高。吸水井水位低于4m,電動補充水閥自動打開,高于4.2m,該閥自動關(guān)閉。吸水井水位高于4.7m通過溢流管自動溢流。水壓低于0.35MPa,或出水總管流量低于1500m3/h時,備用泵自動啟動,工作泵停止運行。水處理劑采用我公司附企生產(chǎn)的,緩蝕阻垢劑分低溫和常溫兩種,低溫藥劑主要是針對涼水塔里的低于15℃的低溫水,防止結(jié)晶堵塞,該種藥劑三班平均投加,直接加到吸水井里,空分系統(tǒng)停運時,停加,以節(jié)約藥費。常溫藥劑每天定時一次性投加到攪拌器中,攪拌均勻,流入吸水井中,24小時流完。殺菌滅藻劑分固體、液體兩種,交替投加,以防止菌、藻產(chǎn)生抗藥性,失去藥效。循環(huán)水重要水質(zhì)指標(biāo)每天化驗一次,若有不合格項目,及時進(jìn)行調(diào)整。涼水塔風(fēng)機夏季兩臺全開,冬季開一臺,甚至全停。旁通閥在空分系統(tǒng)檢修,只供氮壓機用水時,打開,以降低水壓。"a
2二、事故經(jīng)過XIj
元月12日下午13點43分,五車間水泵房吸水井水位突然由高水位4.40m(因為13點補水閥熱過載出現(xiàn)故障,無法操作,一直處于開的狀態(tài),所以水位較高,13點水位4.3m,13點40分水位升至4.40m。)下降至3.45m,10分鐘之內(nèi)下降0.95m。當(dāng)時值班人員正好從吸水井人孔處加藥發(fā)現(xiàn)水池水位低,立即關(guān)閉排污閥。查看補水閥實際運行狀態(tài),有補水量75m3/h。14點大水池點檢未發(fā)現(xiàn)異常。當(dāng)時分析水位降低原因以為一是過濾器正好4個倉一塊反沖洗,消耗水量大,致使水位降低。二是水位計13點40分之前顯示有誤。所以未引起足夠重視,只去關(guān)了關(guān)補充水閥,實際這兩條理由都不充分,不成立,因為過濾器剛開始投入運行時,在反沖洗時,曾有吸水井水位稍有下降的現(xiàn)象,但自從加裝流量計水量控制得好,過濾器工作正常,不再出現(xiàn)水位下降的現(xiàn)象。二是補水閥一直開著,到現(xiàn)場查看水位下降幅度確實很大。15點發(fā)現(xiàn)冷卻塔水池向外溢水,這時才確定兩水池之間的連通管堵塞,致使冷卻塔水池內(nèi)的水不能流回到吸水井,導(dǎo)致吸水井水位降低,冷卻塔水池內(nèi)的水因進(jìn)出不平衡,進(jìn)大于出,所以往外溢。感覺問題比較嚴(yán)重,趕緊向車間匯報。車間人員到現(xiàn)場詢問、查看后,認(rèn)為問題確實嚴(yán)重,馬上向廠里匯報。同時臨時增加一路消防水作為補充水,以防止吸水井水位進(jìn)一步降低,危及水泵運行。AX])
三、原因分析K>H80E
涼水塔水池里的水往外溢,吸水井水位低,說明兩個水池之間的連通管堵塞了。兩個水池之間通過一個管徑為DN800mm防水套管聯(lián)通,在涼水塔水池側(cè)進(jìn)口處裝有用φ6mm圓鋼制作間距@50mm的擋網(wǎng)。吸水井水位能穩(wěn)定在3.7m,說明并沒有完全堵死,只是部分堵塞。但堵塞物不能確定,可能是防腐瀝青脫落塊或淤泥或以前就存在的雜物突然堵塞擋網(wǎng)。clQY1]
四、處理方案2
這種事故制氧廠也是首次碰到,沒有處理經(jīng)驗,當(dāng)時不太清楚堵塞程度,被堵塞的連通口位置再哪,堵塞物是啥。一旦處理不了,將停水處理,這樣對公司生產(chǎn)影響很大,因為冷卻水一停,將使整個2#一萬四制氧機組全停,氧氣將少供應(yīng)1/3多,氮氣的停供,將使公司煉鋼濺渣護(hù)爐停,煉鐵噴煤不能正常使用,同時只有三車間一臺六千活塞壓氮氣,供應(yīng)1#一萬四制氧機氧壓機密封氣,氧壓機運行隱患很大。而排水、處理、灌水空分再啟動,大概需三天多時間,這樣損失太太大。即使采用全開補充水 閥,增加一路消防補充水法,能穩(wěn)定水位,但長此這樣運行,補充水量很大,相當(dāng)于排污量很大,水處理劑量將大增,同時隱患很大。因此情況很緊急,大家都比較焦急,廠調(diào)度馬上通知公司總調(diào),總調(diào)人員也及時來到現(xiàn)場。并從技術(shù)科找來圖紙,查看涼水塔水池結(jié)構(gòu)布置情況,確定堵塞流水口位置。最后研究決定:首先由機修用6分鋼管制作一六米長抓鉤(經(jīng)初步計算6米長足夠用),看看能否把堵塞物拉出來。最穩(wěn)妥可靠是找一潛水員下去把堵塞物拿出來,這由總調(diào)負(fù)責(zé)尋找。
五、事故處理_4Qkxq
首先再投用一臺過濾器,這樣可使回吸水井水增加100噸/時,這樣保證吸水井水位穩(wěn)定,維持正常供水。Ru{p;T
車間鉗工先把處理口處不銹鋼擋網(wǎng)拆下機修三個主任親自上去進(jìn)行處理,同時參考圖紙,進(jìn)一步確定擋網(wǎng)口位置。然后把這個專用工具伸進(jìn)水里探索,還好,很快確定到坑口位置,照著擋網(wǎng)的大概位置不斷地鉤拉,16點40分疏通有明顯效果。涼水塔水池水位開始下降吸水井水位升至4.05m,關(guān)閉消防補水,17點 水位4.3m,17點10分水位升至4.47m。從兩邊水位看,聯(lián)通管基本疏通,很快兩水池水位平衡問題得以解決。[6#)-
最后總調(diào)說安陽地區(qū)沒有潛水員,不能直接下去清理堵塞物。雖然聯(lián)通管疏通,水池水位正常,但因為堵塞物沒有確定,沒有拉上來,所以不能保證這樣的情況不再一次發(fā)生。為了應(yīng)急,決定再往大水池里加放一潛水泵,一旦再出現(xiàn)類似情況,馬上啟動潛水泵,這樣可維持循環(huán)水系統(tǒng)運行,為進(jìn)一步處理贏得時間。VF
六、總結(jié)SK
因涼水塔結(jié)構(gòu)布置的比較合理,處理措施也很得當(dāng),另外運氣也比較好,擋塞物粘的不是很牢,使問題得到順利解決。雖然這種事故本系統(tǒng)第一次出現(xiàn),也是我廠首次出現(xiàn),但從發(fā)現(xiàn)到判斷、處理有許多地方值得總結(jié)。水位突然下降很快,這是一種不正常狀態(tài),應(yīng)引起高度重視,應(yīng)把問題往更深處想,不能只牽強地認(rèn)為反沖水量過大,水位計不準(zhǔn),應(yīng)付、搪塞問題。同時點檢應(yīng)更細(xì)心些,應(yīng)該勤查看一 下兩水池水位變化,應(yīng)及時向車間匯報。另外就是遇到事故時,雖然很危急,結(jié)果可能很糟,但不要慌亂,要采取積極有效的措施、方法,往最小損失方面去努力做、解決,這樣往往就能把看似復(fù)雜的問題簡單化解。
一起循環(huán)水泵短路跳車事故分析
2009年1月14日19時36分,某公司動力廠循環(huán)水崗位當(dāng)班操作人員打掃泵房衛(wèi)生時,使用水沖地,導(dǎo)致。B01B線間短路跳車,同時影響到后續(xù)裝置部分停車。為了總結(jié)經(jīng)驗,吸取教訓(xùn),促進(jìn)公司安全穩(wěn)定生產(chǎn),本著“四不放過”原則,公司對此次事故進(jìn)行了調(diào)查處理。
一、事故經(jīng)過
2009年1月14日19時30分,某公司動力廠循環(huán)水當(dāng)班人員徐某吃過飯后,采用水沖地的方式對當(dāng)班所轄衛(wèi)生區(qū)進(jìn)行打掃。19時36分,伴隨著一聲巨響,正在運行的循環(huán)水泵B01B突然跳車,同時現(xiàn)場有電弧出現(xiàn),泵房照明突暗一次。徐某和當(dāng)班人員迅速進(jìn)行停車處理,同時立即匯報調(diào)度及該廠領(lǐng)導(dǎo),并重新要電開水泵B01C。19時45分開啟循環(huán)水泵B01C,循環(huán)水系統(tǒng)恢復(fù)正常。此次事故造成公司全廠停車,影響公司產(chǎn)量近200t,并使公司6個高壓爆線橋直接爆毀,價值近7萬元。
二、事故原因
此次事故是由于該動力廠當(dāng)班員工在打掃衛(wèi)生時所采取的方式不當(dāng),在使用水沖地時水濺入循環(huán)水泵的接線箱引起接線柱短路。
1.該崗位人員打掃現(xiàn)場衛(wèi)生方式不當(dāng),責(zé)任心不強,對事故發(fā)生的預(yù)見性不夠,在沖地時造成飛濺水沿電線接線盒底部進(jìn)線口進(jìn)入接線盒內(nèi),形成線間拉電弧是此廠此次事故發(fā)生的直接原因。
2.該動力廠相關(guān)管理人員責(zé)任心不夠,未能及時發(fā)現(xiàn)用水沖地打掃衛(wèi)生的不當(dāng)行為并予以制止。
3.循環(huán)水泵B01B水泵接線盒打開后發(fā)現(xiàn)接線盒的下部原有擋板已經(jīng)斷裂破損,也需要電氣廠定期維護(hù)。
三、整改措施
1.動力廠要加強管理,完善相關(guān)制度,明確區(qū)分衛(wèi)生區(qū)的不同性質(zhì),采取合理的清潔措施。
2.動力廠要召開專題事故分析會,認(rèn)真分析,深入整改,徹底從安全意識上使員工入腦入心。
3.動力廠要從此次事故中吸取教訓(xùn),舉一反三,嚴(yán)格各類基礎(chǔ)管理,由專人負(fù)責(zé)落實,及時消除安全隱患,杜絕類似事故的再次發(fā)生。
4.動力廠要制訂詳密的安全培訓(xùn)計劃,針對生產(chǎn)廠的生產(chǎn)性質(zhì),嚴(yán)格落實培訓(xùn)內(nèi)容。
水換熱器內(nèi)漏導(dǎo)致循環(huán)水水質(zhì)惡化
事故經(jīng)過:
2000 年 1 月上旬開始,某裝置循環(huán)水的水質(zhì)逐漸惡化,COD、異氧菌等主要水質(zhì)指標(biāo)超標(biāo),系統(tǒng)滋生大量灰色生物粘泥,沉積在涼水塔布水槽、水冷器換熱管束及循環(huán)水管網(wǎng)中,嚴(yán)重影響換熱效率,生產(chǎn)負(fù)荷被迫降到 80%維持運行。
從 2 月份開始,使用“舒而果”(Shur-GO)對系統(tǒng)粘泥進(jìn)行了為期 2 個月共4 個周期的處理。通過投加“舒而果”以及水穩(wěn)劑 WP-4D、分散劑 T-225 等,控制有機膦濃度 1.5~2.5mg/L,Zn2+1~3mg/L,濃縮倍數(shù) 2.0~2.5,使換熱器粘泥松散、脫落下來,被循環(huán)水帶走,通過排污不斷排出系統(tǒng),同時,根據(jù)部分水冷器循環(huán)水流速低,疏松后的粘泥無法帶走的情況,各工藝裝置根據(jù)換熱器壓力變化情況,對出、入口適時進(jìn)行反沖洗。
通過采取上述方法,雖在一定程度上緩解了生產(chǎn)危機,但不足以把系統(tǒng)中的粘泥清洗干凈,根本的解決辦法還是要堵住漏點,根除微生物產(chǎn)生的根源。為此,2000 年 4 月 6 日全廠停車 6 天,對循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行了大規(guī)模的治理,生物粘泥得到清除,循環(huán)水的水質(zhì)明顯改善,系統(tǒng)恢復(fù)正常。
原因分析:
1、循環(huán)水換熱器泄漏是生物粘泥產(chǎn)生的主要原因。由于換熱器制造質(zhì)量較差,1999年12 月下旬在裂解裝置丙烯塔頂冷凝器(E-1555A/B)、丙烯機段間換熱器(E-1699A/B/C)的檢修中竟發(fā)現(xiàn)有 200多根管泄漏,雖經(jīng)多次修復(fù)仍有泄漏。這次加上一段穩(wěn)定塔塔頂冷凝器(E-1725)和丁二烯第一精餾塔頂冷凝器(E-2301)的大面積泄漏,加劇了循環(huán)水出現(xiàn)乳化油的現(xiàn)象,結(jié)合水中的絮狀物,形成深色粘泥,導(dǎo)致水質(zhì)變黑。粘泥和油垢沉積在涼水塔布水槽、水冷器換熱管束及循環(huán)水管網(wǎng)中,嚴(yán)重影響換熱效率,迫使裝置降低負(fù)荷運行甚至停車。
2、循環(huán)水殺菌用藥單一。日常投加的非氧化性殺菌劑一直延用低泡沫的 JN-2A,細(xì)菌已對其產(chǎn)生抗藥性,殺菌效果不明顯。
3、循環(huán)水系統(tǒng)投用時預(yù)膜效果不太理想。
整改措施:
1、在大修后系統(tǒng)投用時應(yīng)進(jìn)行酸洗,置換合格后,進(jìn)行預(yù)膜處理。
2、正常投用后的強化殺菌,嚴(yán)格控制異氧菌和生物粘泥,防止細(xì)菌再次大規(guī)模繁殖。
3、強化日常生產(chǎn)管理。一是在保證冷卻效果的前提下,對冷卻塔逐間停運一段時間進(jìn)行涼曬,以清除填料上黏附的殘余澡類、粘泥。二是加強旁濾,在不影響循環(huán)水系統(tǒng)正常運行的情況下,除去水中大部分微生物及微生物粘泥。三是完善循環(huán)水換熱器出口取樣管,實行定期監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)、消除泄漏點。
循環(huán)水系統(tǒng)事故應(yīng)急事故預(yù)案
為了更好地加強循環(huán)水系統(tǒng)的安全運行,防止因水系統(tǒng)發(fā)生故障而影響公司的正常冶煉生產(chǎn),特制定本車間循環(huán)水系統(tǒng)的應(yīng)急事故預(yù)案。
一、發(fā)生原因及現(xiàn)象
1.因水泵本身原因(葉輪爛、軸斷)2.電氣原因,電動機燒毀 3.進(jìn)水口堵塞。4.水位低 5.嚴(yán)重漏水情況
二、事故危害
1.會給電爐設(shè)備造成短時間內(nèi)燒壞,造成電爐銅瓦、水冷電纜的於堵。2.會造成其他水冷設(shè)備的裂紋漏水,不能工作。3.造成停爐事故。
三、預(yù)防措施
1.加強操作工的學(xué)習(xí)教育,增強工作責(zé)任感。
2.加強車間管理力度,嚴(yán)格制止竄崗、脫崗、睡覺的現(xiàn)象。
3.加強操作工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),保證及時地處理突發(fā)事件的應(yīng)對能力。4.加強操作工的愛崗敬業(yè)教育,加強自覺巡回檢查的力度,確保設(shè)備正常運行。
四、應(yīng)急預(yù)案
1.如果東水池溢水,應(yīng)先檢查管道泵是否有跳閘,如有跳閘應(yīng)及時打開備用泵,并注意觀察西水池水位情況。
2.如果西水池溢水,應(yīng)先檢查循環(huán)泵是否有跳閘,如有跳閘及時打開備用管道泵。3.如果西水池缺水,應(yīng)先檢查管道泵是否有跳閘,如有及時打開備用管道泵。4.如果冶煉車間缺水,應(yīng)先檢查循環(huán)泵是否有跳閘,如有應(yīng)及時打開備用循環(huán)泵,如果循環(huán)泵工作正常,就應(yīng)檢查西水池是否缺水。
5.如果冶煉車間有氣化現(xiàn)象,表明循環(huán)水溫度高,應(yīng)檢查冷卻塔工作是否正常,如不正常及時處理。如果冷卻冷卻塔工作正常,應(yīng)加開備用循環(huán)泵,增大循環(huán)量。
6.如果需要加開備用泵時,應(yīng)注意各臺泵的電流,如電流沒有達(dá)到額定電流時,應(yīng)作排氣處理。
7.冶煉五車間使用的兩臺循環(huán)泵,如有跳閘,需等十分鐘之后方可開啟。
事故名稱:中冷器列管腐蝕。
發(fā)生日期:1993年1月18日。
發(fā)生單位:天津某廠。
事故經(jīng)過:19日15時45分中班接班后2#氯壓機組運轉(zhuǎn)正常,各項控制指標(biāo)均符工藝要求。16時50分中冷器下水pH值出8.5下降到7.1,當(dāng)班值崗人員認(rèn)為中冷器下水pH下降原因可能是周圍大氣中含氯濃度高溶解至循環(huán)水中所致,但也不排除中冷器漏,氯氣跑到循環(huán)水中,因此采取加大往循環(huán)水池中補充水量的措施,用以置換pH值低的循環(huán)水。但經(jīng)30分鐘的置換,循環(huán)水的pH值并沒有上升,反而下降至6.5。鑒于此,對機組各級中冷器下水和循環(huán)水池的水取樣滴入藥液均呈紅色,并有絮狀物沉淀(平時用比色法分析水中游離氯含量,當(dāng)時此儀器壞了),說明循環(huán)水池中的水和各級中冷器下水含氯大大超標(biāo)。18時15分再次取樣分析,發(fā)現(xiàn)三級中冷器下水有明顯氯氣味,從而判斷三級中冷器已漏。于是同調(diào)度及有關(guān)崗位聯(lián)系,氯壓機停車處理。18時20分納氏泵與Ⅱ型泵并網(wǎng),氯壓機氯氣往納氏泵切換,并注意氯壓機各級出口壓力,停下循環(huán)水泵并排掉中冷器中冷卻水,18時30分切換完華,空氣運轉(zhuǎn)10分鐘后停主機。翌日8時打開三級中冷器氯氣進(jìn)口,發(fā)現(xiàn)三級中冷器氯氣進(jìn)口管及三級中冷器氣相中潮濕,證明三級中冷器確實漏了,同時也說明二級中冷器氣相中有水。此時懷疑機中進(jìn)水,但將一級進(jìn)口加空氣管法蘭斷開后,示發(fā)現(xiàn)積水。當(dāng)時欲將一冷、二冷、四冷氯氣進(jìn)口管斷開,檢查是否有水,保全工說沒有問題,就沒有進(jìn)行此項工作。將3#中冷器換新后進(jìn)行空氣運轉(zhuǎn)約10分鐘,循環(huán)水變黃(在空氣運轉(zhuǎn)前已將循環(huán)水池的水用清水置換完畢),余者正常。后將循環(huán)水再次置換變清,為穩(wěn)妥起見,夜間不通氯,在空氣運轉(zhuǎn)期間與儀表聯(lián)系做含水分析,因含水分析儀有問題,故未做。19日9時通氯主機電流波動,主機聲音不正常,停機。將四臺中冷器氯氣進(jìn)口打開皆有大量水,打開機蓋后,發(fā)現(xiàn)各級葉輪腐蝕嚴(yán)重,尤以二級葉輪為最。后將四臺中冷器全部試漏檢查。僅2#中冷器未漏,余者皆漏。
原因分析: 1.冷器漏的原因
(1)置于循環(huán)水池上的次氯酸鈉罐中的次氯酸鈉,曾多次溢流至循環(huán)水池中,次氯酸鈉是強氧化物,從管內(nèi)腐蝕列管(水走管內(nèi))。
(2)1月18日14時10分,鈦管(氯氣處理工序)加酸管凍,用蒸汽吹化,蒸汽冷凝水順著電纜流進(jìn)配電室,造成鈦管電氣系統(tǒng)掉閘,后經(jīng)搶修于l4時45分送電開車。在長達(dá)35分鐘時間里,電槽出來的濕氯氣未經(jīng)冷卻、干燥直接進(jìn)到氯壓機中(一級進(jìn)口溫度48℃,出口1l℃,造成氯壓機和中冷器的嚴(yán)重腐蝕。(風(fēng)險管理世界-riskMW.com 世界安全員門戶網(wǎng)!專業(yè)風(fēng)險研究,歡迎安全風(fēng)險投稿,謝謝關(guān)注!)
(3)2#機在運轉(zhuǎn)過程中,中冷器兩次停水(一次換水泵出口閥門,一次換l#機中冷器閥門),使中冷器氯氣進(jìn)出口溫度升高。
(4)1#中冷器已使用三年以上。
2.三臺中冷器(1#、3#、4#)是何時漏的
(1)1#中冷器是最先漏的,因為鈦管停車高溫濕氯氣首先進(jìn)一級,然后進(jìn)l#中冷器,經(jīng)冷卻后的水蒸汽冷凝成水,與氯氣反應(yīng)生成HCl和HClO,造成對1#中冷器的嚴(yán)重腐蝕。二級葉輪腐蝕最嚴(yán)重也證明了這一論點。因為該廠進(jìn)中冷器冷卻水壓約0.04MPa,一級出口氯氣壓力為0.03~0.04MPa,1#中冷器漏后水要進(jìn)到氯氣中,故對二級葉輪造成嚴(yán)重腐腐蝕。1#中冷器小漏是不易被發(fā)現(xiàn)的,因為水要進(jìn)到氯氣中,氯氣很少跑到水中,但要仔細(xì)分析觀察還是能檢查出1#中冷器下水pH和游離氯變化的,特別是該廠1#中冷器氣相與液相壓力相近的情況下,水能跑到氯氣中,氯氣也能跑到水中,故L#中冷器列管遭到里外腐蝕。
(2)3#中冷器漏容易被發(fā)現(xiàn),因為三級出口氯氣壓力較高,加之該廠三級中冷器曾漏過多次。
(3)2#機空氣運轉(zhuǎn)時該廠與儀表聯(lián)系要做一級出口含水分析,但儀表單位認(rèn)為不能做,若能做,也能判斷幣冷器是否漏。
(4)發(fā)現(xiàn)3#中冷器漏,打開其氯氣進(jìn)口管有水,就要全面檢查四臺中冷器是否漏。
(5)空氣運轉(zhuǎn)10分鐘后,發(fā)現(xiàn)冷卻器下水變黃,也說明中冷器漏,不要繼櫝空氣運轉(zhuǎn)。
(6)通氯主機電流波動,主機聲音不正常,是中冷器及機里有水受阻所致。
(7)4#中冷器排水有氣,說明該中冷器已漏。
教訓(xùn):
1.鈦管(氯氣處理系統(tǒng))掉閘超5分鐘,切換納氏泵,然后進(jìn)行空氣運轉(zhuǎn),待鈦管生產(chǎn)恢
復(fù)正常后再帶量進(jìn)行正常輸氯操作。
2.氯壓機通氯前進(jìn)行空氣運轉(zhuǎn),空氣含水和一級進(jìn)口含水合格后,方可進(jìn)行通氯運轉(zhuǎn)。
3.每班要密切注視冷卻器下水pH值的變化,若冷卻器下水pH值達(dá)到7.5,要每小時對
每臺中冷器下水含游離氯分析一次,當(dāng)其游離氯達(dá)到3mg/L時,要停中冷器和主機。
4.中冷器使用一年后不管是否漏要進(jìn)行檢查。
5.氯壓機運轉(zhuǎn)中發(fā)現(xiàn)一臺中冷器漏,余者均要檢查試漏。
第三篇:循環(huán)水供熱規(guī)程
循 環(huán) 水 供 熱 規(guī) 程
序
言
1、本規(guī)程根據(jù)《電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)》及部頒典型規(guī)程的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,并參照制造廠提供的有關(guān)資料的基礎(chǔ)上編制而成。
2、本規(guī)程在執(zhí)行中,如發(fā)現(xiàn)與部頒規(guī)程相抵觸,均以部頒規(guī)程為準(zhǔn)。
3、本規(guī)程經(jīng)下列人員審核、批準(zhǔn)。編制: 審核: 審定: 審批:
本規(guī)程自發(fā)布之日起生效。
第一章 總則
一、電力工業(yè)生產(chǎn)具有高度地的科學(xué)性和技術(shù)性,要保證電廠生產(chǎn)的順利進(jìn)行,就必須進(jìn)行一系列的技術(shù)管理和運行管理,規(guī)章制度是電廠企業(yè)管理的重要組成部分,運行人員必須明確自己的崗位職責(zé),認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》和《汽輪機運行規(guī)程》,確保安全生產(chǎn),實現(xiàn)安全、低耗、滿發(fā)、多供的目標(biāo)。
二、運行人員值班期間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度,對違章作業(yè)的人員根據(jù)情節(jié)輕重給予批評教育,直至紀(jì)律處分。
三、值班過程中應(yīng)做到“勤檢查、勤聯(lián)系、勤分析、勤調(diào)整”,努力降低發(fā)電成本。
四、運行人員應(yīng)努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,不斷提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平,達(dá)到“三熟”、“三能”(熟悉設(shè)備系統(tǒng),熟悉操作及事故處理,熟悉本崗位的規(guī)章制度。能正確分析運行情況,能及時發(fā)現(xiàn)處理設(shè)備缺陷,能掌握一般的維修技能)的技術(shù)要求。
五、嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律,做到不遲到,不早退,堅守工作崗位,值班期間不做與工作無關(guān)的事情。
六、搞好文明生產(chǎn),做好生產(chǎn)現(xiàn)場和設(shè)備的衛(wèi)生清潔工作。
七、值班期間要服從上一級值班人員的指令(嚴(yán)重威脅人身及設(shè)備安全者除外),不應(yīng)自由主義,各行其是。
八、認(rèn)真執(zhí)行“兩票、三制”制度,搞好巡回檢查,按時正確記錄運行情況,保持各種記錄齊全準(zhǔn)確。
九、做好事故預(yù)想,發(fā)生異常情況應(yīng)認(rèn)真處理,如實反映,對發(fā)生的事故應(yīng)做到四不放過:事故原因不清楚不放過,事故責(zé)任者得不到處理不放過,教訓(xùn)得不到吸取不放過,整改措施得不到落實不放過。
十、值班人員接到指令時應(yīng)復(fù)誦指令內(nèi)容,確認(rèn)無誤后執(zhí)行,使用生產(chǎn)電話時,應(yīng)先互通姓名,后通話。
第二章 交接班制度
一、運行人員必須按廠規(guī)定的交接班內(nèi)容,按要求辦理交接班手續(xù),做到交班清楚,接班明確。
二、交班人員必須做到:
1.交班時交班人員提前1小時對管轄的設(shè)備全面檢查一次,整理好現(xiàn)場所用工具、儀表。各種記錄應(yīng)齊全完整,現(xiàn)場設(shè)備清潔完好。
2.當(dāng)班的操作、試驗、切換等工作應(yīng)全部完成,當(dāng)班發(fā)生的異常情況及設(shè)備缺陷等應(yīng)記錄清楚。
3.主動向接班人員介紹本班的運行情況、操作試驗內(nèi)容,有關(guān)上級通知,下一班需要進(jìn)行的工作及注意事項,耐心回答接班人提出的詢問。
4.發(fā)現(xiàn)接班人酗酒或精神不正常,應(yīng)拒絕交班并匯報班長。5.交班者未辦妥交接手續(xù)或接班者未到,交班者不得擅自離開工作崗位,應(yīng)匯報班長,等待安排,直到有人接替為止。
6.雙方交接不清或發(fā)生分歧時,雙方應(yīng)分別匯報各值值長,由雙方值長或班長協(xié)商解決,不得在班中爭吵。
7.雙方正點交接班,并在值班記錄上簽名,正式交接后,交班人員方可離開工作現(xiàn)場。
8.交班后,參加值長主持的班后會,并回報當(dāng)班工作情況。
三、接班人員應(yīng)做到:
1.接班前30分鐘到廠,進(jìn)入工作現(xiàn)場后,認(rèn)真聽取交班人口頭介紹,并查閱運行日志和值班記錄。
2.對汽機系統(tǒng)設(shè)備按照分工進(jìn)行全面檢查,如發(fā)現(xiàn)異常時應(yīng)向交班人員提出詢問,由交班人員進(jìn)行處理。
3.因事或有病不能正常上班時,應(yīng)提前四小時書面向車間領(lǐng)導(dǎo)或運行值長請假。
4.運行人員接班前四小時不準(zhǔn)飲酒,嚴(yán)禁酗酒上班。5.各項工作交接清楚后于正點在值班記錄上簽名,正式交接。6.班長接班后二十分鐘內(nèi)應(yīng)向值長匯報接班情況,聽取值長下達(dá)調(diào)度指示和交待注意事項。
7.遇到發(fā)生事故或重大操作時,交接班雙方應(yīng)暫停交接班,接班人員可以在取得交班人員同意后協(xié)助處理事故,待事故處理完畢后或重大操作告一段落時,經(jīng)雙方值長同意方可交接班。
第三章 巡回檢查制度
一、運行人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行巡回檢查制度,不斷提高巡回檢查質(zhì)量和對設(shè)備隱患的判別能力,力爭把事故消滅在萌芽狀態(tài)。
二、巡回檢查必須由責(zé)任運行人員執(zhí)行,不得由實習(xí)人員、學(xué)徒工或其他人員代替。
三、巡回檢查時應(yīng)隨身攜帶必要的工具(如:手電筒、聽針等),檢查中做到認(rèn)真細(xì)致,不得有漏項。
四、巡回檢查要根據(jù)設(shè)備運行特點,采用聽、看、嗅、摸、試等方法來判斷分析運行情況,但必須嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程,注意人身設(shè)備安全。
五、巡回檢查時可同時進(jìn)行設(shè)備清潔、加油、調(diào)整冷卻水等維護(hù)工作,同時也應(yīng)進(jìn)行防火檢查。
六、巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的異常情況或設(shè)備缺陷應(yīng)認(rèn)真分析,查明原因及時采取措施,防止事態(tài)擴大,同時匯報班長,盡快消除缺陷。
七、值班人員應(yīng)對運行系統(tǒng)設(shè)備全面檢查,每1小時巡回檢查一次,如設(shè)備發(fā)生異常時,不受規(guī)定時間限制,必須隨時監(jiān)視異常情況的變化。
第四章 供熱首站崗位責(zé)任制
一、在行政上受車間主任的領(lǐng)導(dǎo),在運行操作上受值長的領(lǐng)導(dǎo)。
二、值班人員應(yīng)有較高的政治覺悟、文化素質(zhì)、技術(shù)水平,熟悉現(xiàn)場規(guī)程、熱力系統(tǒng)、設(shè)備特性,并具有較多的現(xiàn)場實踐經(jīng)驗。
三、值班運行人員是安全經(jīng)濟運行的負(fù)責(zé)人,必須嚴(yán)格要求自己,貫徹執(zhí)行各項規(guī)程制度和上級指示,確保安全經(jīng)濟運行,完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。
四、當(dāng)發(fā)生異常或事故時,應(yīng)立即匯報值長,并按規(guī)程立即進(jìn)行處理,事后向值長和車間匯報事故發(fā)生的經(jīng)過、原因以及處理情況,并認(rèn)真做好記錄。
五、每小時全面檢查供熱首站各設(shè)備運行情況不少于一次。
六、值班人員有事須離開崗位時,應(yīng)得到值長的同意,并向其他值班人員說明去向,以便聯(lián)系。
七、值班人員負(fù)責(zé)抓好交接班工作,開好班前班后會。
八、搞好文明衛(wèi)生工作。
第五章 衛(wèi)生管理制度
一、文明生產(chǎn)是體現(xiàn)設(shè)備管理及運行狀況的重要標(biāo)志,運行人員應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備、管道、門窗、欄桿、樓梯、地面等處的清潔。
二、運行人員交班前應(yīng)將所轄的設(shè)備、地面全面清掃。儀表、工具齊全完好整潔。接班人員接班時應(yīng)認(rèn)真檢查設(shè)備和地面衛(wèi)生情況,不合格可拒絕接班,直至清掃干凈。
三、車間應(yīng)不定期檢查各崗位的衛(wèi)生情況,并納入崗位考核范圍。
四、檢修工作完畢后,檢修人員應(yīng)把檢修場地、設(shè)備打掃干凈,否則運行人員可拒絕驗收試運。
五、運行人員的衛(wèi)生范圍由車間根據(jù)實際情況進(jìn)行安排。
第六章 供熱循環(huán)泵運行
一、設(shè)備規(guī)范 1、1#供熱循環(huán)水泵 型號:SLOW 400-550 雙吸泵 生產(chǎn)廠家:中國上海連城(集團)有限公司 流量:2418立方米/小時 汽蝕余量:7m 轉(zhuǎn)速:1480r/min 揚程:71.6米 效率:81% 電機型號:YKK450-4 電機功率:630kW 定子電壓:6000V 功率因數(shù):0.9 電機廠家:上海電氣集團上海電機廠有限公司 2.2#供熱循環(huán)水泵 型號:SLOW 400-550 雙吸泵
生產(chǎn)廠家:中國上海連城(集團)有限公司 流量:2420立方米/小時 汽蝕余量:7m 轉(zhuǎn)速:1480r/min 揚程:71米 效率:81% 電機型號:YKK4504-4 電機功率:630kW 定子電壓:6000V 功率因數(shù):0.86 電機廠家:西安西瑪電機(集團)股份有限公司
二、供熱循環(huán)泵啟動程序
1、打開供熱循環(huán)泵進(jìn)口閥門、打開供熱循環(huán)泵進(jìn)口放氣閥,稍開汽機冷凝器出水進(jìn)供熱循環(huán)泵房隔離門進(jìn)行補水,管道滿水后開大汽機冷凝器出水進(jìn)供熱循環(huán)泵房隔離門,此時要注意保證機組運行正常。
2、放氣閥出水后關(guān)閉放氣閥,打開供熱循環(huán)泵頂部放氣閥,有水冒出后關(guān)閉。
3、關(guān)閉濾水器旁路門,打開市區(qū)回水進(jìn)除污器進(jìn)口門。打開市區(qū)回水放氣門。
4、全面檢查供熱循環(huán)水泵及電機,注意軸承加油。
5、檢查供熱循環(huán)泵泵出口門處于關(guān)閉位置(或稍開)。
6、啟動供熱循環(huán)泵。
7、全面檢查,檢查電泵振動,電機電流,軸承發(fā)熱等。
8、緩慢關(guān)閉汽機冷凝器出水進(jìn)涼水塔門,同時緩慢開啟供熱循環(huán)泵出口門,注意電機電流不要超過360kW電機的額定電流(A),注意監(jiān)視電機溫度。
9、檢查吸水井水位,若影響機組正常運行則停供熱循環(huán)泵,否則開始打循環(huán)。
10、正常循環(huán)30分鐘后,打開濾水器旁路門,關(guān)閉濾水器進(jìn)口門,打開濾水器排污門進(jìn)行排污,排水干凈后打開濾水器進(jìn)口門,關(guān)閉濾水器旁路門,進(jìn)行正常循環(huán)。
11、汽機凝汽器出口放氣門稍開,若回水過少則全開,直到放掉空氣為止(此時汽機循環(huán)泵正常運行),此時要注意涼水塔水位。
12、檢查供熱循環(huán)泵房出水壓力在0.30—0.35MPa之間,回水壓力在0.17—0.2MPa之間,電機電流正常,電機外殼發(fā)熱不超過90℃.13、試驗補水泵正常后,投入到自動補水狀態(tài)。
14、緩慢關(guān)閉汽機循環(huán)泵出口門。如機組參數(shù)正常則停汽機循環(huán)泵。
15、緩慢降低汽機真空(最低到-0.07Mpa),提高循環(huán)水出口循環(huán)水溫度到55℃—65℃,直到正常供熱。此時要保證機組各參數(shù)正常,特別是振動、軸向位移、油溫、推力瓦溫度、后汽缸溫度。
16、冷油器、空冷器溫度高時改用工業(yè)水,切除循環(huán)水。
17、檢查出水壓力、溫度,回水壓力、溫度。檢查循環(huán)泵房電機正常,做好記錄,匯報領(lǐng)導(dǎo)。
三、停泵程序
1、打開汽機凝汽器出水進(jìn)涼水塔門。
2、開啟汽機循環(huán)泵,觀察多功能閥打開。
3、緩慢關(guān)閉市區(qū)回水進(jìn)凝汽器門,同時關(guān)閉凝汽器出水進(jìn)供熱循環(huán)泵房門。注意真空變化門。
4、市區(qū)回水進(jìn)凝汽器門、凝汽器出水進(jìn)泵房門全關(guān),汽機凝汽器出水進(jìn)涼水塔門、汽機循環(huán)泵出口門全開后,檢查正常后關(guān)閉供熱循環(huán)泵進(jìn)出口門,停供熱循環(huán)泵。
5、停運后若管道壓力高可開除污器排污放水卸壓。
第七章 事故處理
一、供熱循環(huán)泵突然停運的處理方法
1、迅速開啟凝汽器出水進(jìn)涼水塔門。啟動汽機循環(huán)泵,打開出口門進(jìn)行機組正常運行的水循環(huán)。汽輪機組運行人員及時調(diào)整負(fù)荷,保證機組真空。
2、關(guān)閉泵房供熱循環(huán)泵進(jìn)出口門,關(guān)閉市區(qū)回水進(jìn)凝汽器門。
3、全面檢查正常后匯報領(lǐng)導(dǎo),并做好記錄。
二、汽輪機真空下降的處理方法
1、開凝汽器出水至涼水塔門少許。
2、開補水泵補充涼水。
3、調(diào)整供熱循環(huán)泵進(jìn)出口及汽輪機真空,達(dá)到供暖要求。
三、回水壓力高的處理方法
1、關(guān)供熱循環(huán)泵進(jìn)出口節(jié)流調(diào)節(jié)(反應(yīng)慢)
2、關(guān)市區(qū)回水進(jìn)濾水器門節(jié)流(反應(yīng)快)
第八章 除污器反沖洗
1、開啟除污器旁路門,關(guān)閉除污器進(jìn)口門(注意檢查機組運行正常,如有異常則處理好后再反沖洗)。
2、帶開除污器排污門,進(jìn)行反沖洗,無雜物后關(guān)閉。
3、開啟除污器進(jìn)口門,關(guān)閉除污器旁路門,正常運行。
第九章 供暖結(jié)束
供暖結(jié)束后,除了設(shè)備正常停運外,下列閥門應(yīng)處于以下位置:(個別閥門根據(jù)實際情況確定開關(guān)位置)
1、供熱循環(huán)泵進(jìn)出口門 關(guān)閉
2、除污器進(jìn)口門 關(guān)閉
3、回水進(jìn)凝汽器門 關(guān)閉
4、除污器旁路門 關(guān)閉
5、除污器排污門 開啟
6、凝汽器出水進(jìn)涼水塔門 開啟
7、凝汽器出水進(jìn)供熱循環(huán)泵門 關(guān)閉
第九章 設(shè)備的保養(yǎng)
一、換熱器
1、換熱器換熱效果下降時,應(yīng)對換熱器進(jìn)行清洗。
2、設(shè)備每年至少進(jìn)行一次外部檢查,每三年至少進(jìn)行一次內(nèi)、外部檢查,每六年至少進(jìn)行一次全面檢查。檢查內(nèi)容按《壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》執(zhí)行。
3、設(shè)備停止運行時,應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)姆椒ǚ乐乖O(shè)備腐蝕。
二、供熱循環(huán)水泵
1、當(dāng)水泵停止運轉(zhuǎn)時,關(guān)閉進(jìn)出口門。如所處的環(huán)境溫度較低時,打開泵體下部的四方螺栓放凈水,以免凍裂。
2、長期停止使用時,應(yīng)拆開水泵,進(jìn)行防銹處理。
附:循環(huán)水供熱熱力系統(tǒng)圖
附:循環(huán)水供熱熱力系統(tǒng)圖
2#凝汽器名稱電動門逆止閥水泵閥門涼水塔來水回涼水塔 圖例名稱熱量計安全閥 圖例水表1#凝汽器循環(huán)泵供熱循環(huán)泵涼水塔來水市區(qū)回水回涼水塔補水泵涼水塔來水加熱器分汽包來汽除污器循環(huán)水供熱熱力系統(tǒng)圖去市市區(qū)回區(qū)水
第四篇:空壓機冷卻循環(huán)水引進(jìn)阻垢緩蝕新技術(shù)情況匯報
空壓站冷卻循環(huán)水引進(jìn)阻垢緩蝕新技術(shù)情況匯報
公司領(lǐng)導(dǎo)、裝備部及經(jīng)營部:
熱電動力區(qū)空壓機建成投產(chǎn)運轉(zhuǎn)后冷卻循環(huán)水系統(tǒng)未進(jìn)行任何維護(hù)保養(yǎng),至2012年7月初1、2、3號空壓機分別累計運轉(zhuǎn)2640小時、2250小時、1702小時均出現(xiàn)冷卻溫差過高頻繁報警,特別是1號空壓機情況嚴(yán)重幾乎不能運轉(zhuǎn)。打開換熱器端蓋察看系1、2、3號空壓機換熱器列管嚴(yán)重結(jié)垢引起,達(dá)50%以上換熱器列管被垢塊堵塞不能通水,分析化驗確認(rèn)垢物為碳酸鈣結(jié)晶硬垢。經(jīng)公司、熱電動力區(qū)和裝備部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)考察篩選確定由云南玉宇科技有限公司于2012年7月15~28日輪流對1、2、3號空壓機換熱器列管進(jìn)行物理及化學(xué)清洗,三臺空壓機均恢復(fù)初始工況狀態(tài),并由云南玉宇科技有限公司提供冷卻循環(huán)水處理藥劑配方和售后服務(wù),1、2、3號空壓機至今又累計運轉(zhuǎn)5523小時、3354小時、2464小時工作狀態(tài)良好。
熱電動力區(qū)
2013年3月5日
第五篇:工廠化循環(huán)水養(yǎng)蝦(范文模版)
工廠化循環(huán)水養(yǎng)蝦項目簡介
一、項目背景及意義
隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,人民生活水平的提高,民眾對優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品的需求日益增長,旺盛的市場需求,極大地促進(jìn)了水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展。隨著工農(nóng)業(yè)的發(fā)展和人民生活質(zhì)量的提高,工業(yè)排污和人們生活排污對環(huán)境的污染日益嚴(yán)重,特別是河流水質(zhì)的污染,嚴(yán)重影響水產(chǎn)品的質(zhì)量安全。
南美白對蝦傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式存在著病害頻發(fā)、單位面積產(chǎn)量低、對惡劣氣候條件的抵抗力弱、對水環(huán)境污染大等缺點。因此,優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)高效、對環(huán)境友好型工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖模式越來越得到行業(yè)的重視。工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖采用在養(yǎng)殖池之間設(shè)生物凈化器的方式,將養(yǎng)殖污水進(jìn)行處理,循環(huán)重復(fù)利用,理論上可以實現(xiàn)了養(yǎng)殖的零排放,減少了環(huán)境的污染,保持了環(huán)境的生態(tài)平衡。
工廠化養(yǎng)蝦就是利用現(xiàn)代化工業(yè)手段,控制池內(nèi)生態(tài)環(huán)境,為對蝦創(chuàng)造一個最佳的生存和生長條件,在高密度集約化的放養(yǎng)情況下,促進(jìn)對蝦的順利生長,提高單位面積的產(chǎn)量和質(zhì)量,爭取較高的經(jīng)濟效益。具體的講,就是在具有保溫、控光的室內(nèi)水泥池或塑膠池內(nèi),通過太陽能或其它熱能把水溫控制在養(yǎng)殖生物最適溫度;通過充氣甚至充氧,保證池內(nèi)有充足的溶解氧,不僅供養(yǎng)殖對象呼吸所需,更可改善池內(nèi)水質(zhì)條件;通過適量換水,去除水中有害物質(zhì),供應(yīng)和補充有益物質(zhì),保持優(yōu)良的水質(zhì)條件;通過化學(xué)或生物手段,建立一個優(yōu)良的生物群落、抑制有害生物,避免嚴(yán)重疾病的發(fā)生;以優(yōu)質(zhì)的飼料保證對蝦生長發(fā)育的需要,促進(jìn)生長和提高抗病力,從而提高對蝦的成活率
銅仁錦江水產(chǎn)科技有限公司 和生長率,提高產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量,達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)和高效之目的。工廠化養(yǎng)蝦的優(yōu)點是產(chǎn)量高、多茬養(yǎng)殖和拓寬上市時間,尤其是疾病容易控制。
研究和生產(chǎn)實踐證明:在所有的對蝦類中南美白對蝦是一個最適合高密度工廠化養(yǎng)殖的蝦種。在無意外情況下,一般每平方米單批可產(chǎn)白對蝦4-7kg,一年可養(yǎng)殖4-6批。
二、工廠化循環(huán)水養(yǎng)蝦的基本設(shè)施
工廠化養(yǎng)蝦廠的基本設(shè)施有供水和水處理設(shè)施、養(yǎng)殖池及保溫升溫設(shè)施、供氣增氧設(shè)施,廢水凈化及循環(huán)設(shè)施。
1、水源和水處理設(shè)施
有地下水資源的地區(qū)應(yīng)盡量采用地下水,其最大的優(yōu)點是病原體少,在對蝦白斑病毒病仍很嚴(yán)重的今天,使用地下水具有明顯地防病作用,而且設(shè)施簡單成本較低。只需打井和建一個貯水池,其容量可是養(yǎng)殖總水體的1-2倍,其作用是暴氣氧化水中還原物質(zhì)并起升溫之作用。
2、水循環(huán)系統(tǒng)
水循環(huán)系統(tǒng)是工廠化循環(huán)水養(yǎng)蝦的核心系統(tǒng),一般含有集污池、生物池、微慮機、蛋白分離器、水體消毒器等系統(tǒng)組成,使養(yǎng)殖水體循環(huán)再利用,實現(xiàn)零排放標(biāo)準(zhǔn)。
3、養(yǎng)蝦池及暖棚
工廠化養(yǎng)蝦池多種多樣,但較好使用的有兩種,即圓形或近圓形池及環(huán)道式養(yǎng)蝦池。其共同特點是池水可做環(huán)形流動,不僅可使池內(nèi)水質(zhì)條件均一,而且可將蝦的糞便等廢物及時排至池外,保持池內(nèi)清潔。養(yǎng)蝦面積可大可小,池深1.2-1.5m。池壁一般為磚石結(jié)構(gòu),水泥砂漿抹面,池角弧形,避免磨傷蝦的額角。池底水泥砂漿抹面需平整光滑以微小坡度(0.5%)順向排水口。圓形池中央排水口周圍約2m半徑范內(nèi)圍建成鍋底形以利于聚集污物。精養(yǎng)池塘多在1 0畝以下的小池塘中進(jìn)行,其形狀和結(jié)構(gòu)與上述方形水泥池相同,亦有不設(shè)中央排污管,利用水泵或虹吸管吸出污物。
為了提高水溫延長養(yǎng)殖期,還可建塑料大棚或具有透明屋頂?shù)臏厥摇?/p>
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4、動力及增氧系統(tǒng)
養(yǎng)殖池內(nèi)水的流動及增氧是高密度養(yǎng)蝦的必需條件,它不僅可使池內(nèi)水質(zhì)條件均勻,還可把蝦的排泄物集中于排污口排至池外,保持池內(nèi)水質(zhì)清潔。動水有三種方法: 較大的池子以使用水車式增氧機為佳,具有動水及增氧的雙重效果,每畝水面早期使用一臺1kw的增氧機,中后期增至兩臺。小型蝦池可使用拐嘴氣舉泵動水兼增氧,利用羅茨鼓風(fēng)機或其它無油鼓風(fēng)機送氣。每分鐘的供氣量應(yīng)達(dá)養(yǎng)殖總水體的0.5-1%以上。水源充足者也可利用噴水推動池水流動,噴水管由水面以上斜向噴入池內(nèi)推動池水流動,并可將空氣帶入水內(nèi),流水養(yǎng)蝦法的日供水量應(yīng)達(dá)養(yǎng)殖總水量的4-5倍。也可根據(jù)已有條件,采取以上兩種或三種方法并用。
5、加溫系統(tǒng)
在我國的大部分地區(qū),為了實現(xiàn)全年不間斷養(yǎng)殖,工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖場要設(shè)有升溫系統(tǒng),一般裝鍋爐加溫,有工廠余熱和天然熱源的地方,可利用該熱能提高水溫進(jìn) 行多茬養(yǎng)殖,可提高蝦場的利用率,增加經(jīng)濟效益。
三、南美白對蝦工廠化養(yǎng)殖技術(shù)要點
1、用水處理
水源必須清凈,無病原體特別是應(yīng)不合白斑病病毒及其攜帶生物。海水必需經(jīng)砂濾池或砂濾井嚴(yán)密過濾。再經(jīng)消毒后方可使用,海水消毒可用15-30ppm的漂白粉,撒藥后應(yīng)經(jīng)充分?jǐn)噭颍龅綇氐紫尽?/p>
鹽堿地區(qū)可利用地下滲水或咸井水,地下水不需過濾和消毒,但必須經(jīng)充分氧化后才可使用。某些地區(qū)地下水是不能直接放養(yǎng)蝦苗的,放入蝦苗后蝦苗表現(xiàn)翻滾不安,久之則死亡,經(jīng)研究主要是由于這些地區(qū)地下水中鉀離子含量不足引起的,但是并不決定于鉀離子的絕對含量而是決定于鉀和鈉離子的比值,正常海水中鉀的含量是鈉的3.6-3.7%,而許多地區(qū)鉀離子是鈉離子的1%以下,經(jīng)試驗要想使蝦苗成活,必需使鉀離子含量達(dá)鈉離子的2%以上,因此,需補充鉀離子(氯化鉀)后才能放苗,根據(jù)以上道理,越是低鹽度池水,需補充的鉀離子越少。
2、浸池與消毒
新建水泥池必須經(jīng)過10天以上浸泡時間,溶出咸性物質(zhì)及其它有害物質(zhì).使用過的蝦池,也應(yīng)浸泡數(shù)日,而后用30-50ppm的漂白粉消毒,并開動增氧機將藥物攪勻,做到徹底而嚴(yán)格地消毒。使用過的精養(yǎng)池塘必須徹底清淤,有小蝦、小蟹及蜻蜓幼蟲(淡水池塘)的池塘還應(yīng)在放苗前一個月用0.2-0.3ppm的殺滅菊脂或2ppm的含量80%
銅仁錦江水產(chǎn)科技有限公司 的敵敵畏毒殺干凈,2日后排除池水。而后灌入半池海水,再用80-100ppm的漂白粉泊毒,并開動增氧機將藥物攪勻,做到徹底而嚴(yán)格地消毒。
3、繁殖餌料生物
繁殖基礎(chǔ)餌料生物是促進(jìn)蝦苗快速生長、降低飼料用量的有效手段,工廣化蝦池可于放苗前一個月施肥繁殖浮游植物,每立方米施尿素5克、過磷酸鈣2克,以后每天施前量的1/2,使透明度達(dá)30cm左右,再投入活鹵蟲100克或鹵蟲卵10克。
4、放苗
(1)蝦苗選擇 蝦苗選擇的關(guān)鍵是選用無病和不帶白斑病病毒的蝦苗,肉眼觀測大小整齊,體長0.6cm以上,越大越好。蝦苗應(yīng)活潑健壯,無病弱苗和死苗,溯水能力強,體色透明,不發(fā)紅,肝心區(qū)黑褐色。取蝦苗試養(yǎng)1—2天,死亡率不應(yīng)大于5%。有條件者可取50尾蝦苗,送有關(guān) 部門進(jìn)行病毒檢測,選用不帶白斑病毒之蝦苗。最好選用由夏威夷購進(jìn)的第一代SPF親蝦繁育之蝦苗。
(2)放養(yǎng)時間 南美白對蝦是高溫蝦種,在低溫環(huán)境中不僅 生長緩慢且易發(fā)病,最好水溫升至2 3℃以上放苗,或者先在有供熱的池中暫養(yǎng),以延長養(yǎng)殖期,養(yǎng)殖大規(guī)格構(gòu)商品對蝦。
(3)放養(yǎng)密度 工廠化養(yǎng)殖每平方米放苗300—500尾,暫養(yǎng)后的大蝦苗可減少20%-30%。實行三級養(yǎng)殖時第一級每平方米可放養(yǎng)蝦苗1000-1200尾,二級每平方米放養(yǎng)500-800尾,三級池每平方米放養(yǎng)300-400尾。
(4)蝦苗的淡化 在低鹽度或淡水中養(yǎng)殖白對蝦時,必須對蝦苗進(jìn)行淡水馴化,在育苗室淡化速度每日鹽度降低不超過5,降至5時便可直接向微鹽池塘中放苗。在淡水池塘養(yǎng)殖時亦可先向池塘內(nèi)加20-30cm的淡水,再用出鹽前的鹵水或海水素將鹽度調(diào)至25—30,可直接放養(yǎng)未經(jīng)淡化的蝦苗,經(jīng)數(shù)日暫養(yǎng)后,再逐日加入淡水。
(5)蝦苗的中間培育 除直接放養(yǎng)外,尚可對幼小的蝦苗進(jìn)行中間培育,其好處是放養(yǎng)大規(guī)格蝦苗的成活率較穩(wěn)定,便于養(yǎng)成期的管理。其二是增長養(yǎng)殖期,在露天池尚達(dá)不到放養(yǎng)水溫時,可先將蝦苗放在有塑料大棚或其它升溫條件的池內(nèi)暫養(yǎng)一個時期,待露天池水溫上升后再分池養(yǎng)殖以延長養(yǎng)殖期。中間培育的放苗密度可是養(yǎng)殖池的3-5倍。
5、餌料投喂
餌料是白對蝦生長的物質(zhì)基礎(chǔ),充足優(yōu)質(zhì)的飼料不僅可保證白對蝦快速成長的需要,而且還具有健體防病之功能,因此,一定要保證白對蝦對餌料質(zhì)量和數(shù)量的要求。雖然曾有報告白對蝦對蛋白質(zhì)的需求較低,20-25%即可滿足生長。但生產(chǎn)證明,高蛋
銅仁錦江水產(chǎn)科技有限公司 白飼料效果更佳。如:使用蛋白質(zhì)含量為48-50%的日本對蝦飼料,60天體重可達(dá)10-12g,投餌系數(shù)為0.8-0.9; 使用蛋白質(zhì)含量40-42%的斑節(jié)對蝦飼料,70天體重可達(dá)10-12g,投餌系數(shù)1.0-1.2;使用低蛋白的白對蝦飼料,150-180天體重可達(dá)ll-15g,投餌系數(shù)為1.8-2.0。而且在低鹽度水體中體內(nèi)能源來源傾向于蛋白質(zhì),而不是脂肪,所以,在淡水中養(yǎng)殖需要更多的蛋白質(zhì),應(yīng)該選擇蛋白質(zhì)更高的配合飼料投喂。由此看來,南美白對蝦攝食高蛋白飼料確實更有利于生長,尤其對于生長期較短的北方,可促使其在60-70天的適溫期內(nèi)達(dá)到商品蝦規(guī)格。
早期最好投喂鹵蟲或優(yōu)質(zhì)的0號配合飼料,投餌盡量做到少投勤喂,一般工廠化養(yǎng)殖在仔蝦期每日投餌6-8次,中后期每日4-6次,日夜均等投餌或白天稍多于夜間。
投餌量可按體重計算,3cm蝦苗日投餌量為總蝦重的8%,以后逐漸下降,至養(yǎng) 殖末期減至總重量的4%左右。幼苗時投餌應(yīng)全池均勻投撒,3cm以后應(yīng)沿池四周均勻投撒。為了掌握投餌量,每池應(yīng)設(shè)數(shù)只餌料盤,投餌時與池內(nèi)一樣投餌,投餌后兩小時提盤檢查。此時,所投餌料應(yīng)基本吃完,蝦的飽胃率和多胃率應(yīng)達(dá)70%以上。如在投餌三小時后投餌盤上仍有剩餌,就應(yīng)減少投餌量或停投一次飼料。亦可用小操網(wǎng),操起底泥檢查餌料的剩余情況。投餌時應(yīng)關(guān)閉增氧機1 h,否則餌料將被旋至池子中央與排泄物堆積一起而不易被攝食。南美白對蝦還具有嗜食性,吃習(xí)慣了某種餌料時不愿攝食新的餌料,在更換餌料時應(yīng)逐漸更換,避免浪費餌料和影響生長。水中溶解氧下降、氨氮升高、水溫下降均能影響對蝦的攝食量,此時應(yīng)相應(yīng)在蝦病流行期間,應(yīng)嚴(yán)禁投喂由海中捕撈的鮮活雜魚蝦。
6、病害防控
南美白對蝦的主要疾病有對蝦白斑綜合癥病毒病(WSSV)、肝胰臟細(xì)小病毒病(HPV)、紅體病(由嗜水氣單胞菌、副溶血弧菌等細(xì)菌引起),還有由細(xì)菌引起的爛眼病、爛腮病、爛尾病等。在美洲尚有桃拉綜合癥病毒病(TSV)及傳染性皮下及造血組織壞死病(IHHNV)。該蝦對白斑病有一定的抵抗力,帶有白斑癥狀的蝦仍可以養(yǎng)殖到商品蝦,但當(dāng)與細(xì)菌等并發(fā)感染時則死亡非常嚴(yán)重,這是目前威脅南美白對蝦養(yǎng)成的主要疾病。
防病的基本原理是:優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,保證營養(yǎng)需求,增強對蝦體質(zhì),增強對蝦抗病能力;杜絕或減少蝦體和水環(huán)境中病原體的數(shù)量;控制細(xì)菌或支原體等的并發(fā)感染,減輕或避免白斑病的暴發(fā)。為此水體的嚴(yán)格消毒及使用無特異病原(SPF)蝦苗是首要條件。保持池水鹽度和水溫的相對穩(wěn)定,減少對蝦適應(yīng)環(huán)境劇變的能量消耗也可防止疾病暴發(fā)。池塘內(nèi)安裝增氧機使溶解氧始終保持在5mg/L以上,不僅可滿足對蝦呼吸需要,還可改善水質(zhì)條件,減少氨及硫化氫的毒害作用,因此 也具有較好的防病作用。
7、收蝦
銅仁錦江水產(chǎn)科技有限公司 工廠化養(yǎng)殖收蝦比較容易,根據(jù)需求量的多少,可以采用旋網(wǎng)、抬網(wǎng)、拉網(wǎng)收捕,大量收蝦時亦可從排口放水口收蝦。由于蝦的密度較大,在對蝦基本達(dá)到商品規(guī)格后就應(yīng)進(jìn)行逐步地間收,以降低池內(nèi)壓力。一般應(yīng)在水溫10℃前收蝦完畢
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