第一篇:#1機(jī)組水質(zhì)異常分析報(bào)告
#1機(jī)組水質(zhì)異常情況分析報(bào)告
一、運(yùn)行方式:2011-10-11日:#1機(jī)組運(yùn)行,#2機(jī)組停備,一值當(dāng)班水處理運(yùn)行方式:#1一級(jí)除鹽系統(tǒng)+#1混床運(yùn)行
二、基本情況:2011年10月11日8:30分現(xiàn)場巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)水汽報(bào)表硅、PH
兩項(xiàng)填寫:“不測”,記錄顯示:臺(tái)式硅表、PH表待校,詢問值班員水質(zhì)情況正常,交代通知熱工校表。10:30,熱工校表后取樣化驗(yàn):爐水硅>2mg/l。化驗(yàn)中心水質(zhì)抽查結(jié)果:爐水硅:6.42mg/l(標(biāo)準(zhǔn)≤2.0mg/l),給水硅:25.5ug/l(標(biāo)準(zhǔn)≤20ug/l),過熱蒸汽硅:33.9ug/l(標(biāo)準(zhǔn)≤20ug/l),水質(zhì)超標(biāo)。
三、處理經(jīng)過:10月11日11:00發(fā)現(xiàn)水質(zhì)異常情況后,立即通知水汽值班員
張建濤重新取樣化驗(yàn),確認(rèn)爐水硅>2mg/l,取樣在水處理硅表化驗(yàn)結(jié)果:爐水硅7.12mg/l,過熱硅39.6ug/l,11:30通知集控開大連排至50%,同時(shí)每兩小時(shí)定排一次,匯報(bào)值長。立即對(duì)水源進(jìn)行檢查,水源檢查結(jié)果:凝結(jié)水、低加、高加、除氧器出水未發(fā)現(xiàn)異常,水處理除鹽水合格。14:30檢查發(fā)現(xiàn)#2斜板沉淀池出水渾濁,#1出水正常,確定#1混凝劑加藥泵不上藥,通知汽機(jī)檢修,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)#1混凝劑加藥泵進(jìn)口濾網(wǎng)堵塞,隨即對(duì)#
1、#3加藥泵濾網(wǎng)進(jìn)行清理,加藥泵恢復(fù)正常;17:30檢查#2斜板沉淀池出水好轉(zhuǎn)。22:00爐水硅降至1.57mg/l。10月12日8:20巡檢發(fā)現(xiàn)#2斜板沉淀池出水不清,通知汽機(jī)檢修處理;10:00,#2斜板沉淀池出水恢復(fù)正常。10月12日生產(chǎn)會(huì)匯報(bào)水質(zhì)情況。由于水汽站水質(zhì)恢復(fù)較慢,10月12日連排開大至100%。11日至19日期間水質(zhì)不太穩(wěn)定。10月17日,繼續(xù)采取措施:預(yù)處理混凝劑加藥量增加50%,加強(qiáng)斜板沉淀池排污和高效過濾器擦洗,關(guān)閉連排至除氧器蒸汽回收門,至10月19日爐水硅穩(wěn)定在0.50ug/l左右,基本恢復(fù)正常。
四、原因分析:
1、外部原因:初步原因判斷為不合格水源進(jìn)入汽水系統(tǒng)造成。由于9月雨
水較多,水質(zhì)突然變差,我公司源水為地表水,受環(huán)境影響較大,未能及時(shí)采取措施,#1混凝劑加藥泵故障,預(yù)處理系統(tǒng)運(yùn)行不正常,水中膠體硅未能及時(shí)除掉而進(jìn)入水處理系統(tǒng),離子交換樹脂只能除去溶解性硅酸鹽即活性硅,無法除去膠體硅,同時(shí)膠體硅又不能被硅表檢測(硅表只能測出活性硅),膠體硅進(jìn)入給水,隨著溫度升高,膠體硅解聚并溶解于水中成為活性硅,造成爐水、蒸汽硅超標(biāo)。
2、設(shè)備原因:
①混凝劑加藥泵進(jìn)口濾網(wǎng)堵塞,出口沒有安裝壓力表,水泵
運(yùn)行情況不能做出準(zhǔn)確判斷,未能及時(shí)采取措施。
②水處理高效過濾器纖維束老化不能保證出水水質(zhì),雖經(jīng)多次反映,由于公司資金緊張,一直未能得到解決;
③化學(xué)儀表維護(hù)不到位,讀數(shù)誤差較大造成錯(cuò)誤判斷,認(rèn)為儀表故障。
3、人為原因:作為化學(xué)專工,思想麻痹大意,工作不細(xì)心,10月8日化驗(yàn)
中心水質(zhì)抽查爐水硅1.17mg/l(水汽站化驗(yàn)0.419mg/l)其它水質(zhì)正常,未引起高度重視,同時(shí)發(fā)現(xiàn)水質(zhì)異常未及時(shí)回報(bào)。水汽站值班員吳靜怡10月10日前夜班化驗(yàn)水質(zhì)時(shí)誤判為儀表故障,同時(shí)未能對(duì)水質(zhì)情況繼續(xù)確認(rèn),接班人員也未重新化驗(yàn)確認(rèn),造成18小時(shí)失去對(duì)水質(zhì)的監(jiān)督,未
能及時(shí)發(fā)現(xiàn)水質(zhì)異常情況;儀表故障匯報(bào)主控魏定茂以后,主控未能及時(shí)采取措施,也未及時(shí)匯報(bào)。水處理巡檢值班員巡檢不認(rèn)真,不細(xì)心,發(fā)現(xiàn)斜板沉淀池出水水質(zhì)變差,處理不當(dāng),匯報(bào)不及時(shí),造成不合格水源進(jìn)入水處理系統(tǒng)。
五、預(yù)防措施:
1、遇到雨季,及時(shí)做好應(yīng)對(duì)措施,及時(shí)了解現(xiàn)場運(yùn)行情況,防止類似情況
發(fā)生。
2、水處理值班人員認(rèn)真巡檢、化驗(yàn),發(fā)現(xiàn)水質(zhì)、設(shè)備異常應(yīng)及時(shí)調(diào)整處理、及時(shí)匯報(bào),消除各種隱患,保證水處理系統(tǒng)正常運(yùn)行。
3、水汽站值班員按時(shí)、認(rèn)真化驗(yàn),設(shè)備、儀表、水質(zhì)異常及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)
處理、及時(shí)匯報(bào),保證汽水品質(zhì)合格。
4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),了解熟悉相關(guān)專業(yè)設(shè)備、系統(tǒng),提高處理事故的能
力。
5、及時(shí)搞好設(shè)備維護(hù),保證汽水監(jiān)督設(shè)備運(yùn)行正常。
6、嚴(yán)格執(zhí)行各種排污制度,保證水質(zhì)的正常。
發(fā)電部
2011-10-20
第二篇:異常分析報(bào)告
異常分析報(bào)告
由于近期老員工的陸續(xù)離職,新員工剛剛接觸這個(gè)工作,對(duì)產(chǎn)品加工認(rèn)知度及工作經(jīng)驗(yàn)沒有那么豐富。兩次加工這類異常已經(jīng)開會(huì)宣導(dǎo)教育了很多次,針對(duì)ET-780這次異常將對(duì)新老員工進(jìn)行深刻教育,讓員工明白兩次加工的危害。強(qiáng)化螺紋孔全檢要求,對(duì)規(guī)定詳細(xì)化,并且告知每個(gè)操作人員。在工作中隨時(shí)抽查員工是否遵守規(guī)定,若有不遵守規(guī)定的,對(duì)其教育再進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幜P。
通止規(guī)通規(guī)不過,這個(gè)問題不是經(jīng)常性出現(xiàn),根據(jù)這次JY-037異常分析可能造成導(dǎo)致這次異常的原因,第一個(gè)原因由于產(chǎn)品加工位置的模具銷為尖頂深度大概5MM-10MM之間,而且加工位置為盲孔,刀具在加工過程中按照先前編好的程式加工,模具銷尖頂位置和加工螺紋孔的位置不一定是一致的,刀具的頭部也是尖的,尖頂位置在加工的時(shí)候給刀具起到了一定的導(dǎo)向作用,這樣的話就有可能導(dǎo)致刀具在加工過程中出現(xiàn)與產(chǎn)品部分不垂直,很有可能導(dǎo)致通規(guī)通不過。第二原因可能由于設(shè)備的精度比較高,對(duì)刀具有要求,現(xiàn)在加工底孔的刀具直徑為Φ9.38,已經(jīng)和上海后藤技術(shù)部聯(lián)系過了,加大底孔刀具直徑到Φ9.4,如果驗(yàn)證可以,今后就選用Φ9.4的刀具來加工,從源頭上杜絕這類不該發(fā)生的異常!
以上是本人對(duì)這兩次異常的分析總結(jié)。
時(shí)磊2014.6.4
第三篇:異常分析報(bào)告
異常分析報(bào)告
公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā):王振根 部門領(lǐng)導(dǎo):王海峰 編寫: 謝云峰 1.異常名稱:#
1、2機(jī)組脫硫效率低于90%。
2.異常時(shí)間:#1機(jī)組脫硫效率低于90%時(shí)間為7月27日8:45-10:24,#2機(jī)組脫硫效率低于90%時(shí)間為7月27日9:10-11:13。3.異常前運(yùn)行方式:二臺(tái)循環(huán)泵運(yùn)行,正常補(bǔ)漿。
4.處理過程:開三臺(tái)循環(huán)泵運(yùn)行,增加補(bǔ)漿量,同時(shí)倒運(yùn)部分漿液至事故漿液罐,加大出石膏量,脫硫效率恢復(fù)至90%以上。5.異常分析:出石膏不及時(shí),吸收塔內(nèi)漿液品質(zhì)變壞,導(dǎo)致脫硫效率下降。直接原因?yàn)槭嗝撍畽C(jī)出力小,石膏厚度小(僅為30cm左右,而根據(jù)廠家提供的技術(shù)文件,可以保證石膏脫水機(jī)石膏厚度達(dá)到45mm左右。間接原因?yàn)槎_(tái)脫水區(qū)地坑泵有缺陷,不能正常投運(yùn),同時(shí)安裝的臨時(shí)水泵出力不足,不能及時(shí)排出石膏脫水機(jī)排水,導(dǎo)致石膏脫水機(jī)不能連續(xù)投入運(yùn)行。
6.防范措施:運(yùn)行人員要加強(qiáng)對(duì)漿液密度、PH值等參數(shù)的關(guān)注,發(fā)現(xiàn)有變壞的趨勢時(shí)提前進(jìn)行調(diào)整;設(shè)備部要加強(qiáng)設(shè)備的管理工作,確保脫硫設(shè)備能正常投入運(yùn)行;維護(hù)部要加強(qiáng)設(shè)備檢修工作,發(fā)生設(shè)備缺陷時(shí)及時(shí)處理,避免發(fā)生糾皮現(xiàn)象
7.必須采取的應(yīng)急措施: 遇到緊急情況(影響脫硫效率)時(shí),可向公司環(huán)保負(fù)責(zé)人請(qǐng)示,得到同意后,可臨時(shí)向雨水井溢流。8.對(duì)責(zé)任單位及責(zé)任人的考核意見:
根據(jù)《河北大唐國際張家口熱電有限責(zé)任公司脫硫系統(tǒng)考核制度》第二十四條,發(fā)電部輔控主管周永宏指導(dǎo)運(yùn)行人員調(diào)整不到位,沒有要求運(yùn)行人員及時(shí)調(diào)整石膏厚度,考核200元;根據(jù)《河北大唐國際張家口熱電有限責(zé)任公司脫硫系統(tǒng)考核制度》第十九條,設(shè)備部綜合點(diǎn)檢員張彥軍未及時(shí)組織人員消除設(shè)備缺陷,考核200元;根據(jù)《河北大唐國際張家口熱電有限責(zé)任公司脫硫系統(tǒng)考核制度》第二十七條,維護(hù)部消缺不及時(shí),且在消缺過程中存在扯皮現(xiàn)象,考核維護(hù)部300元;根據(jù)《河北大唐國際張家口熱電有限責(zé)任公司脫硫系統(tǒng)考核制度》第二十條,物資部未及時(shí)購買脫硫?yàn)V液水泵備件(7月8日物資需用計(jì)劃已經(jīng)得到王總審批,而所需備件至28日才到現(xiàn)場),考核物資部100元;
第四篇:水質(zhì)分析報(bào)告
水質(zhì)分析報(bào)告
為了更好地貫徹落實(shí)《中華人民共和國傳染病防治法》及《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)要求,及時(shí)掌握**市城區(qū)飲用水水質(zhì)及經(jīng)水傳播疾病動(dòng)態(tài)變化等情況,結(jié)合城區(qū)生活飲用水水廠及網(wǎng)管分布情況,我們制定了《2010年**市生活飲用水監(jiān)測方案》,根據(jù)方案全年對(duì)**市**水廠生活飲用水監(jiān)測點(diǎn)的水樣進(jìn)行了抽查采樣,共采集水樣107份,其中水源水與出廠水各4份,管網(wǎng)末梢水99份?,F(xiàn)將檢測結(jié)果報(bào)告如下:
一、布點(diǎn)原則:根據(jù)生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范的相關(guān)要求城區(qū)管網(wǎng)水監(jiān)測布點(diǎn)原則按照每2萬人次布一點(diǎn),結(jié)合城區(qū)居民分布情況,分別對(duì)**水廠、**水廠源水、出廠水各監(jiān)測1點(diǎn),城區(qū)網(wǎng)管水監(jiān)測9個(gè)點(diǎn).二、監(jiān)測頻次
依據(jù)方案分別于1-12月,對(duì)**、**水廠水源水、出廠水及管網(wǎng)水進(jìn)行監(jiān)測采樣。
三、檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)價(jià)
(一)出廠水及管網(wǎng)水按《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》
(GB5749-2006)進(jìn)行采樣檢驗(yàn)與評(píng)價(jià),檢驗(yàn)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)全部符合標(biāo)準(zhǔn)的判為合格,若有1項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)即判為不合格。
(二)水源水按《生活飲用水水源水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》
(CJ3020-93)有關(guān)方法進(jìn)行采樣檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)。
四、檢測項(xiàng)目
包括細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph值、總硬度、鐵、汞、鉛、氨氮、鋅、錳、銅、揮發(fā)酚類、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、氟化物、氰化物、砷、鎘、余氯、硝酸鹽氮、耗氧量、溶解鐵等27項(xiàng)。
五、檢測結(jié)果:
(一)理化檢測項(xiàng)目:
1、**、**水廠水源水
1.1 ph值、總硬度、汞、鉛、鋅、鐵、錳、銅、揮發(fā)酚
類、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、氟化物、氰化物、砷、鎘、硝酸鹽氮、溶解鐵等18項(xiàng)所檢8份水樣檢測結(jié)果比較恒定,均達(dá)到生活飲用水水源水二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
1.2渾濁度
1.2.1**水廠共計(jì)4份水樣檢測結(jié)果:3月份3.58NTU,6月份3.47NTU,9月份3.74NTU,12月份3.39NTU均高于國家標(biāo)準(zhǔn)限量(3NTU)。
1.2.2**水廠共計(jì)4份水樣檢測結(jié)果:3月份4.14NTU,6月份5.03NTU,12月份3.29NTU高于國家標(biāo)準(zhǔn)限量(3NTU)。
1.3色度
1.2.1**水廠共計(jì)4份水樣檢測結(jié)果:3月份<5度,6月份<5度,9月份<5度,12月份<5度均符合國家標(biāo)準(zhǔn)限量(≤15 度)。
1.2.2**水廠共計(jì)4份水樣檢測結(jié)果:3月份<5度,6月份<5度,9月份<5度,12月份<5度 均符合國家標(biāo)準(zhǔn)限量(≤15度)。
1.4 嗅和味
1.4.1**水廠共計(jì)4份水樣檢測結(jié)果:均無異臭異味,符合國家標(biāo)準(zhǔn)限量。
1.4.2**水廠共計(jì)4份水樣檢測結(jié)果:均無異臭異味,符合國家標(biāo)準(zhǔn)限量。
1.5耗氧量
1.5.1**水廠共計(jì)4份水樣檢測結(jié)果: 3月份1.98mg/l,6月份1.48mg/1,12月份0.78mg/l 均符合國家標(biāo)準(zhǔn)限量(≤
3)。
1.5.2**水廠共計(jì)2份水樣檢測結(jié)果:3月份0.32mg/l,6月份1.29mg/l,0.83mg/l均符合國家標(biāo)準(zhǔn)限量(≤3mg/l)。
1.6 肉眼可見物
1.6.1**、**水廠共計(jì)8份水樣檢測結(jié)果:均為未撿出,符合國家標(biāo)準(zhǔn)限量。
2、**、**水廠出廠水
8份水樣所檢項(xiàng)目色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、3ph值、總硬度、鐵、錳、銅、揮發(fā)酚類、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、氟化物、氰化物、砷、鎘、硝酸鹽氮、耗氧量、溶解鐵等20項(xiàng)檢測結(jié)果均達(dá)到生活飲用水國家標(biāo)準(zhǔn)。合格率100%。
(二)微生物檢測項(xiàng)目
(1)細(xì)菌總數(shù):99份水樣檢測結(jié)果均符合生活飲用水國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
(2)總大腸菌群: 99份水樣檢測結(jié)果均未檢出。
(三)余氯
1、全部合格的月份有:1.3.4.5.6.7.8.9.10.12月的出廠水及管網(wǎng)水余氯檢測結(jié)果符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)
2、不合格月份:2月***末梢水余氯不符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。
六、結(jié)果分析與建議
(一)結(jié)果分析
**、**水廠水源水監(jiān)測結(jié)果顯示3.6.9.12月達(dá)到生活飲用水水源水質(zhì)二級(jí)水標(biāo)準(zhǔn);**、**水廠出廠水理化指標(biāo)、管網(wǎng)水細(xì)菌學(xué)指標(biāo)總大腸菌群、細(xì)菌總數(shù)均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,1份余氯檢測結(jié)果不符合飲用水要求,98份水樣合格,合格率99%。監(jiān)測情況表明,**市城區(qū)自來水水質(zhì)基本能滿足現(xiàn)階段**市城區(qū)市民飲水安全。
(二)建議
1、供水部門進(jìn)一步加強(qiáng)供水質(zhì)量管理,按要求做好自檢工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除飲用水安全隱患,確保飲水安全。
2、建議衛(wèi)生監(jiān)督部門加強(qiáng)對(duì)自來水公司的監(jiān)督力度。
第五篇:運(yùn)行分析發(fā)電廠機(jī)組事故及異常運(yùn)行處理總結(jié)
發(fā)電廠機(jī)組事故及異常運(yùn)行處理總結(jié)
一、機(jī)組甩負(fù)荷
1、根據(jù)負(fù)荷下降程度,減少進(jìn)煤量,必要時(shí)從上至下切除制粉系統(tǒng)。燃燒不穩(wěn)定時(shí),應(yīng)及時(shí)投油助燃,穩(wěn)定燃燒。
2、當(dāng)負(fù)荷迅速下降,汽壓上升較快時(shí),應(yīng)立即打開對(duì)空排汽,放汽泄壓。若汽壓超過安全門動(dòng)作定值而安全門未動(dòng)時(shí),應(yīng)手動(dòng)打開安全門放汽;若安全門拒動(dòng)鍋爐超壓時(shí),應(yīng)緊急停爐。
3、注意監(jiān)視鍋爐水位變化,防止水位波動(dòng)造成缺水或滿水。抽汽壓力不能滿足小汽機(jī),除氧器需要時(shí),應(yīng)檢查確認(rèn)其備用汽源切換正常。必要時(shí)開啟電泵供水。
4、注意調(diào)節(jié)軸封汽壓力,凝汽器水位,除氧器水位,加熱器水位。檢查機(jī)組各支持軸承,推力軸承金屬溫度,回油溫度,軸向位移,脹差、汽壓、汽溫,振動(dòng)等是否正常,傾聽汽輪機(jī)內(nèi)有否異聲。
5、檢查廠用電系統(tǒng)是否正常,如不正常立即倒為備用電源,采用切工作開關(guān),備用開關(guān)自投方倒換,若自投不成,可搶送,但工作開關(guān)必須在分位。
6、過、再熱汽溫低時(shí),鍋爐及時(shí)解列減溫器,打開過再疏水;汽機(jī)打開過,再主汽門前疏水。根據(jù)現(xiàn)象和各表計(jì)的指示,分析查明原因,做好恢復(fù)準(zhǔn)備,恢復(fù)時(shí)控制好升壓、升溫速度,防止超溫。
二、高壓廠用電中斷
1、如果備用電源自投成功,母線電壓正常,及時(shí)檢查有無掉閘設(shè)備,恢復(fù)因低電壓掉閘的設(shè)備。
2、若備用電源自投不成功,機(jī)組未掉閘,鍋爐未滅火時(shí),應(yīng)立即投油助燃,穩(wěn)定燃燒,維持爐膛負(fù)壓,降負(fù)荷運(yùn)行。若因失電造成鍋爐滅火或全部給水泵掉閘,應(yīng)緊急停爐。按照停爐不停機(jī)處理。
3、如果失去全部電源,不破壞真空緊急停運(yùn)機(jī)組,啟動(dòng)柴油發(fā)電機(jī),送上保安電源,保證事故油泵、盤車等設(shè)備運(yùn)行電源。啟動(dòng)汽機(jī)直流潤滑油泵,小機(jī)事故油泵,空側(cè)直流密封油泵運(yùn)行,注意各瓦溫的溫升變化情況,同時(shí)調(diào)小油氫差壓且注意密封油箱油位上升情況,否則手動(dòng)排油。檢查空預(yù)器運(yùn)行情況,維持其轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài)(若主輔電機(jī)均不能投入運(yùn)行,應(yīng)進(jìn)行手動(dòng)盤車)。
4、如果備用電源自投裝置拒絕動(dòng)作,可立即手動(dòng),強(qiáng)送備用開關(guān)(切掉廠用同期裝置非同期閉鎖手把并確認(rèn)工作開關(guān)斷開);強(qiáng)送后保護(hù)動(dòng)作又掉閘,可認(rèn)為母線故障或負(fù)荷故障,保護(hù)未動(dòng)或拒動(dòng)引起的越級(jí)跳閘,應(yīng)將母線所有開關(guān)斷開,搖測母線絕緣良好,恢復(fù)母線運(yùn)行,若為母線故障,應(yīng)立即消除故障,恢復(fù)運(yùn)行或轉(zhuǎn)檢修,母線無問題逐一恢復(fù)負(fù)荷。
三、低壓廠用電中斷
1、備用電源自投成功,母線電壓正常,應(yīng)及時(shí)檢查有無掉閘設(shè)備?;謴?fù)因低壓掉閘的設(shè)備,并查明故障原因。
2、如低壓廠用電源部分中斷,而鍋爐未造成滅火時(shí),應(yīng)立即投油助燃,穩(wěn)定燃燒,待電源恢復(fù)后,恢復(fù)正常運(yùn)行。
3、如果因低壓設(shè)備掉閘而引起高壓設(shè)備掉閘,造成機(jī)組停運(yùn)或鍋爐滅火,緊急停運(yùn)機(jī)組。
4、低壓廠用電源全部中斷,緊急停止機(jī)組運(yùn)行。
5、空氣預(yù)熱器主電機(jī)掉閘,輔助電機(jī)自動(dòng)投入時(shí),隔離掉閘空預(yù)器,按鍋爐單側(cè)運(yùn)行處理。若空預(yù)器主輔電機(jī)均不能運(yùn)行時(shí),應(yīng)手動(dòng)盤車。
6、備用電源自投裝置拒絕動(dòng)作,可立即手動(dòng)搶送備用開關(guān);搶送后保護(hù)動(dòng)作又跳閘,可認(rèn)為是母線故障或負(fù)荷故障保護(hù)未動(dòng)或拒動(dòng)引起的越級(jí)跳閘,應(yīng)將母線所有開關(guān)斷開,搖測母線絕緣良好,恢復(fù)母線運(yùn)行;若為母線故障,應(yīng)立即消除故障,處理不了轉(zhuǎn)檢修,母線恢復(fù)運(yùn)行后,逐一恢復(fù)負(fù)荷。
四、機(jī)組緊急停運(yùn)
1、將廠用電源倒為備用電源。在系統(tǒng)及設(shè)備允許的情況下,全減負(fù)荷到零,由汽機(jī)打閘停機(jī)。
2、汽輪機(jī)進(jìn)行打閘操作,注意轉(zhuǎn)速應(yīng)下降,防止超速;發(fā)電機(jī)應(yīng)解列,鍋爐滅火,否則手動(dòng)MFT,解列發(fā)電機(jī)。
3、如果機(jī)組打閘后,主汽門未全部關(guān)閉時(shí),緊急停全部抗燃油泵,就地進(jìn)行一次打閘操作。
4、應(yīng)檢查聯(lián)關(guān)閥門正常,否則應(yīng)手動(dòng)關(guān)閉。
5、啟動(dòng)交流潤滑油泵;開啟真空破壞門,停止射水泵;轉(zhuǎn)速降至1200~1000rpm時(shí),啟動(dòng)頂軸油泵,并適當(dāng)降低潤滑油溫。
6、軸封倒為主汽供給,真空到零后停止軸封供汽,禁止向凝汽器排放熱汽、熱水。
7、鍋爐滅火后進(jìn)行吹掃,啟動(dòng)電動(dòng)給水泵向鍋爐上水。
8、對(duì)于發(fā)電機(jī)故障引起的機(jī)組跳閘,應(yīng)檢查保護(hù)動(dòng)作原因,確定是否可以啟動(dòng);鍋爐進(jìn)行點(diǎn)火,保證汽機(jī)所有輔機(jī)運(yùn)行正常,除氧器、軸封倒為輔助汽源供汽,維持凝器汽、除氧器正常水位,作好機(jī)組迅速恢復(fù)的準(zhǔn)備。
9、對(duì)于汽機(jī)保護(hù)引起的跳閘,應(yīng)對(duì)跳閘原因進(jìn)行確認(rèn),決定機(jī)組是否再啟動(dòng)。
五、鍋爐掉閘機(jī)組不停運(yùn)
1、鍋爐發(fā)生MFT后,立即用同步器在維持負(fù)荷下降速率的前提下,將負(fù)荷降至150MW以下,盡力保持較高的蒸汽參數(shù)。
2、機(jī)組的廠用電源切換至備用電源,立即啟動(dòng)電動(dòng)給水泵。
3、鍋爐解除全部減溫水,汽機(jī)切除高、低壓加熱器,關(guān)閉軸封至除氧器進(jìn)汽門,除氧器切換外來汽,軸封汽源倒為主蒸汽。
4、試驗(yàn)汽輪機(jī)各油泵及盤車電機(jī)。
5、鍋爐查明MFT原因后,盡快點(diǎn)火,通過增加燃料,打開排汽等手段盡力提高汽溫,當(dāng)汽溫接近缸溫時(shí),應(yīng)逐漸開大調(diào)速汽門,增加負(fù)荷,以加快升溫速率。
6、視主、再熱蒸汽溫度下降情況,打開主汽門前疏水。若因鍋爐滿水造成MFT,而使汽溫急劇下降時(shí),則立即停機(jī)。
7、必須密切監(jiān)視汽輪機(jī)的振動(dòng),軸位移,脹差及缸溫變化情況,如超極限則立即停機(jī)。
六、蒸汽熱力參數(shù)異常
1、汽輪機(jī)前主、再熱蒸汽溫度升高,溫度>542℃時(shí),應(yīng)調(diào)整恢復(fù);當(dāng)溫度升至547℃時(shí),必須立即降溫;當(dāng)溫度在547~557℃之間擺動(dòng)時(shí),連續(xù)運(yùn)行時(shí)間不允許超過15分鐘。
2、機(jī)前主、再熱蒸汽溫度下降至527℃以下時(shí),應(yīng)調(diào)整恢復(fù);汽溫降至520℃以下時(shí),應(yīng)按規(guī)程中對(duì)應(yīng)關(guān)系減負(fù)荷,并適當(dāng)降低汽壓,保證蒸汽過熱度不低于120℃。
3、主、再熱蒸汽溫度左右偏差增大,或主汽與再熱汽溫度偏差增大時(shí),必須盡快恢復(fù)到允許溫差范圍內(nèi)。
4、蒸汽參數(shù)異常時(shí),應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)視機(jī)組的振動(dòng),軸向位移,推力瓦溫度、脹差及汽缸溫度并檢查機(jī)組有無異常聲音。
七、機(jī)組儀表及熱控電源(氣源)消失
1、熱控儀表電源(包括計(jì)算機(jī)電源)失去時(shí),維持機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,盡量不進(jìn)行操作。嚴(yán)密監(jiān)視主要運(yùn)行參數(shù)。
2、若短時(shí)間失電,發(fā)現(xiàn)運(yùn)行參數(shù)越限,應(yīng)手動(dòng)到就地操作調(diào)整。
3、聯(lián)系熱工人員,迅速查明原因,恢復(fù)電源;如短期電源不能恢復(fù)時(shí),應(yīng)請(qǐng)求停機(jī)。
4、熱控及儀表電源全部失去,應(yīng)緊急停止機(jī)組運(yùn)行。
5、控制汽源中斷或控制氣源低于0.6MPa時(shí),應(yīng)啟動(dòng)備用空壓機(jī)。若氣壓繼續(xù)下降至所有氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)因斷氣自鎖時(shí),運(yùn)行人員禁止操作所有氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。維持機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,盡量不進(jìn)行操作。
6、如控制氣源短期無法恢復(fù)正常時(shí),應(yīng)請(qǐng)求停機(jī)。
八、火災(zāi)
1、現(xiàn)場失火時(shí),應(yīng)根據(jù)情況進(jìn)行滅火。如火勢較小時(shí),可使用干式滅火器、二氧化碳滅火器、1211滅火器滅火;如火勢較大,應(yīng)迅速通知消防隊(duì),在消防人員未到之前,應(yīng)設(shè)法控制火勢的蔓延,搬開火場周圍的易燃品。
2、電氣設(shè)備著火時(shí),必須立即斷開其各側(cè)開關(guān)、刀閘;將其電源斷開才可進(jìn)行滅火,滅火時(shí)用四氯化碳或二氧化碳滅火劑。
3、油系統(tǒng)著火,且不能很快撲滅,嚴(yán)重威脅設(shè)備安全時(shí),應(yīng)緊急停機(jī),并立即進(jìn)行滅火。當(dāng)火勢嚴(yán)重威脅到油箱安全時(shí),開啟油箱事故放油門放油。
4、發(fā)電機(jī)著火立即破壞真空緊急停機(jī),并迅速切斷氫源和電源,使用二氧化碳或1211滅火裝置進(jìn)行滅火。
5、由于漏氫而著火時(shí),首先應(yīng)斷絕氫源或用石棉布密封漏氫處。不使氫氣逸出。保證密封油及冷卻系統(tǒng)正常,用二氧化碳滅火劑滅火。根據(jù)氫壓確定帶負(fù)荷大小。
九、廠用電動(dòng)機(jī)異常運(yùn)行處理導(dǎo)則
1、啟動(dòng)過程或運(yùn)行中電動(dòng)機(jī)開關(guān)自動(dòng)斷開,應(yīng)檢查保護(hù)動(dòng)作情況,搖測電動(dòng)機(jī)絕緣及通路,判明電動(dòng)機(jī)有無故障,決定是否再啟動(dòng)。
2、運(yùn)行中電動(dòng)機(jī)溫度突然升高或急劇升高,檢查電動(dòng)機(jī)電流有無升高,三相電流是否平衡,找出溫度升高原因,采取相應(yīng)措施,使電動(dòng)機(jī)恢復(fù)正常運(yùn)行。
3、低壓電動(dòng)機(jī)投熱偶的開關(guān)掉后,檢查所帶動(dòng)的機(jī)械有無犯卡,電動(dòng)機(jī)有無兩相運(yùn)行,一切都正常后,恢復(fù)熱偶再次啟動(dòng),測三相電流應(yīng)平衡,轉(zhuǎn)速聲音都正常。
4、在下列情況下,對(duì)于重要的廠用電動(dòng)機(jī)可先啟動(dòng)備用電動(dòng)機(jī),然后再停止運(yùn)行電動(dòng)機(jī):
a、發(fā)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)有不正常聲音或絕緣有燒焦的氣味; b、電動(dòng)機(jī)內(nèi)或起動(dòng)調(diào)節(jié)裝置內(nèi)出現(xiàn)火花或冒煙; c、定子電流超過正常運(yùn)行的數(shù)值; d、出現(xiàn)強(qiáng)烈的振動(dòng);
e、大型閉式冷卻電動(dòng)機(jī)的冷卻水系統(tǒng)發(fā)生故障; f、軸承溫度出現(xiàn)不允許的升高。
5、重要的廠用電動(dòng)機(jī)失去電壓或電壓下降時(shí),在1分鐘內(nèi)禁止值班人員手動(dòng)切開電動(dòng)機(jī)。
十、生水系統(tǒng)異常
1、根據(jù)系統(tǒng)情況,限制非生產(chǎn)用水;限制水塔補(bǔ)水;以至限制化學(xué)制水補(bǔ)水。
2、通知水工暫停用循環(huán)水除灰。
3、停止循環(huán)水塔排污。
4、停止機(jī)爐一切疏、放水及排污。
5、所有系統(tǒng)設(shè)備的冷卻水可倒用循環(huán)水供給者,均倒用循環(huán)水供水。
6、由值長協(xié)調(diào)各臺(tái)機(jī)組射水池補(bǔ)水,工業(yè)水池的補(bǔ)水均不得溢流;用循環(huán)水補(bǔ)充各水池的補(bǔ)水,但需注意射水池水溫,防止射水溫度過高而影響真空。