第一篇:發(fā)電公司業(yè)績評估報告(共)
一、企業(yè)基本情況遼寧清河發(fā)電有限責任公司(以下簡稱“清電公司”)位于遼寧省鐵嶺市清河區(qū),其前身清河發(fā)電廠始建于1966年,1970年第一臺機組并網(wǎng)發(fā)電,經(jīng)4期擴建1984年末全部竣工。
1、2期工程裝機容量4×100MW(其中2期工程2×100MW機組為前蘇聯(lián)生產(chǎn)),3、4期工程裝機容量4×200MW(其中3期工程3×200MW機組為前蘇聯(lián)生產(chǎn)),現(xiàn)總裝機容量1200MW。清電公司年發(fā)電消耗原煤400萬噸左右,設(shè)計煤種主要為遼寧鐵煤集團生產(chǎn)的長焰煤,發(fā)熱量一般在17145kJ/kg,揮發(fā)分一般在40%。由于鐵煤集團煤炭資源緊張,現(xiàn)煤源主要構(gòu)成為鐵煤集團約25%、黑龍江龍煤集團約30%、內(nèi)蒙古霍煤集團約15%、吉林遼源礦務(wù)局約20%、其他地方礦約10%。煤炭運輸方式為火車運輸,有鐵路專用線31.3公里,自備機車6臺。2003年,清電公司作為中國電力投資集團公司主輔分離、運檢分離改革的試點單位,進行了為期一年的深化體制改革工作,至2003年年底將原清河發(fā)電公司一分三,即遼寧清河發(fā)電有限責任公司、遼寧清河電力檢修有限責任公司和遼寧清河電力實業(yè)有限責任公司。改制后的清河發(fā)電有限責任公司作為存續(xù)公司管理和運行發(fā)電資產(chǎn)。
二、評估過程簡述清電公司能耗專項評估隊根據(jù)集團公司安生綜合函[2005]12號“關(guān)于對清河發(fā)電公司進行能耗專項評估的通知”精神,于 2005年6月22日 至 7月9日 對清電公司的能耗管理進行了為期18天的專項評估。評估隊共有8人組成,其中有隊長1人,隊員7人。評估隊共分三個組,分別是燃料管理組3人,運行指標組2人,非生產(chǎn)耗能組2人。本次評估重點圍繞清電公司自2005年1月至5月供電標準煤耗指標不正常升高的問題,對影響該指標的有關(guān)燃料管理、運行指標管理、非生產(chǎn)耗能管理等因素進行全面評估。評估隊嚴格按照集團公司《發(fā)電企業(yè)業(yè)績目標和評估準則(試行)》、《發(fā)電企業(yè)業(yè)績評估指南(試行)》、《發(fā)電企業(yè)業(yè)績評估管理制度》等業(yè)績評估標準文件為依據(jù),本著“標準高,評估準,分析透”的原則,采取訪談、現(xiàn)場調(diào)查、核查報表和臺帳、調(diào)閱有關(guān)歷史數(shù)據(jù)和規(guī)章制度等方式。評估期間共查閱規(guī)章制度40份、報表121份、有關(guān)文字材料74份、日志37份;訪談有關(guān)人員156人次,其中:廠級領(lǐng)導(dǎo)4人次,中層管理人員36人次,一般管理人員72人次,其他人員51人次;召開座談會2次,問卷調(diào)查1次。此外,評估隊參加了6月末煤場盤煤2次,隨機采樣1次,監(jiān)測原煤采樣2次,抽查原煤樣10份。為使這次能耗評估活動取得預(yù)期的效果,正式評估前一個月,評估隊按程序?qū)η咫姽灸芎膶m椩u估進行了預(yù)訪問;評估期間,集團公司業(yè)績評估辦公室袁德、柳光池兩位領(lǐng)導(dǎo),親臨現(xiàn)場,指導(dǎo)工作,對評估工作提出了具體要求。此外,清電公司對這次能耗專項評估較為重視,從廠領(lǐng)導(dǎo)到普通員工都能以坦誠開放的態(tài)度提供資料、給予配合,這些為這次專項評估順利完成奠定了良好的基礎(chǔ),為此我們謹向清電公司表示感謝。評估活動,未找出值得推廣的良好實踐,共找出有待改進的地方8項。
三、基本評價及主要評估結(jié)論
(一)能耗管理工作基本評價今年以來,清電公司在煤炭資源緊張、煤炭質(zhì)量下降、煤炭價格上漲幅度較大、電力市場競爭日趨激烈等不利的外部市場環(huán)境下,能夠克服困難,千方百計組織煤源,爭取多發(fā)電量。今年在去年完成68.05億千瓦時電量的基礎(chǔ)上,1-5月累計完成發(fā)電量265657萬kWh,連續(xù)安全運行達292天,本年已實現(xiàn)一個百日安全生產(chǎn)周期。但是,清電公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,對企業(yè)能耗指標的異常情況,未能引起足夠的重視,也沒有積極采取有效的應(yīng)對措施,以致2005年1-5月供電煤耗指標大幅度上升。2005年1-5月清電公司累計完成供電煤耗 424.22g /kWh,同比上升 38.57g /kWh。其中1月份完成 456.13g /kWh,同比上升 70.63g /kWh;2月份完成 444.39g /kWh,同比上升 58.13g /kWh;3月份完成 417.12g /kWh,同比上升 32.16g /kWh;4月份完成 402.66g /kWh,同比上升 16.73g /kWh;5月份完成 399.31g /kWh ,同比上升 13.67g /kWh。供電煤耗如此大幅度上升是不正常的,反映了企業(yè)在能耗管理上長期存在著較多有待改進的地方:
1、清電公司領(lǐng)導(dǎo)對能耗管理不夠重視。表現(xiàn)在:一是對集團公司下達的2005年度能耗考核指標:供電煤耗 383g /kWh、綜合廠用電率8.8%(中電投安生[2005年]62號文件),沒有按計劃分解,分月控制,也沒有具體的保證措施。二是對目前供電煤耗和綜合廠用電遠遠高于集團公司下達的考核指標,沒有及時組織綜合分析,找出影響能耗大幅度升高的真實原因,更沒有具體的解決措施。三是能耗管理上職能部門界面不清晰,責任不明確,分析不及時,措施不具體,考核不到位。
2、整體能耗管理水平低下,個別環(huán)節(jié)問題比較突出。表現(xiàn)在:一是思想意識、管理意識、市場意識、效益意識淡化,還沒有完全擺脫舊的思維方式和工作方法;二是燃料基礎(chǔ)管理工作薄弱。燃料管理只注重煤
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耗和入廠、入爐煤熱值差兩個指標,忽視全過程管理;數(shù)據(jù)統(tǒng)計人為調(diào)整,煤耗不準確,以致出現(xiàn)入廠、入爐煤熱值差和供電煤耗值大起大落,根本不能反映機組的實際煤耗水平;煤場管理薄弱,采、制樣、化驗工作缺少有效的監(jiān)督約束機制;三是非生產(chǎn)用能管理觀念陳舊,缺乏效益意識。非生產(chǎn)用能計量裝置不全,無法核實真實的供熱、供電負荷,只是象征性收取,無法保證全額回收,大部分都納入煤耗計算,影響了機組煤耗水平。四是運行指標管理粗放,很多經(jīng)濟指標長期偏離設(shè)計值和規(guī)定值,沒有組織研究解決,使得機組運行經(jīng)濟性較差。
(二)主要評估結(jié)論
1、在當前設(shè)備健康狀況、機組運行工況和發(fā)電負荷率等條件下,機組全年平均供電煤耗應(yīng)在 380g /kWh以下(1)在不增加機組技術(shù)改造前提下,通過加強設(shè)備檢修、維護和運行管理,提高機組運行指標水平和大機組發(fā)電比,減少啟停次數(shù),降低各種單耗和綜合廠用電率,至少可降低供電煤耗 10g /kWh。(2)加強非生產(chǎn)用熱、用電管理,規(guī)范與實業(yè)公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系,對非生產(chǎn)用熱、用電做到全部收費,至少可降低供電煤耗 12g /kWh。要實現(xiàn)這一目標,最重要的是加強燃料全過程管理(包括入廠、入爐煤熱值檢驗、入爐煤計量、煤場管理、燃煤的摻燒調(diào)配等),提高檢驗的準確性,減小熱值差,保持入爐煤質(zhì)相對穩(wěn)定,最大限度地降低各種損耗。
2、清電公司2005年1-5月供電煤耗上升原因清電公司2005年1-5月供電煤耗累計完成值與同期比較上升了 38.57g /kWh,需多耗用原煤15.52萬噸。(1)生產(chǎn)小指標綜合影響使供電煤耗上升 5.54g /kWh,多耗用原煤2.23萬噸。評估隊用反平衡方法計算與同期比較,今年因發(fā)電量較同期少發(fā)23370萬千瓦時,綜合廠用電率同比上升0.61個百分點,生產(chǎn)小指標綜合影響使供電煤耗上升 5.54g /kWh(機組指標分析影響上升 4.34g /kwh),多耗用原煤2.23萬噸。(2)供電煤耗存在人為壓低現(xiàn)象,煤耗上升 13.35g /kWh,使煤場虧損5.37萬噸。評估隊用反平衡方法計算2004年1-5月供電煤耗累計值為 399g /kWh,煤耗水平基本符合機組實際情況。清電公司2004年1-5月份統(tǒng)計上報供電煤耗累計值 385.65g /kWh,人為調(diào)整,影響煤耗上升 13.35g /kWh,以致賬面存量增加,引起煤場虧損5.37萬噸,煤場虧損對今年煤耗大幅度升高有較大影響。(3)燃料管理影響供電煤耗上升 19.68g /kwh,多耗用原煤7.92萬噸,是今年1-5月供電煤耗上升幅度較大的主要原因。(詳細分析見附件1;2005年1-5月非生產(chǎn)供熱耗煤同比無影響。)
四、有待改進的地方
(一)煤耗計算數(shù)據(jù)混亂,不能反映機組真實煤耗水平事實依據(jù):
1、煤耗計算采用原始數(shù)據(jù)混亂。清電公司統(tǒng)計上報供電煤耗計算入爐煤耗煤量數(shù)據(jù)源有三個,分別是燃管中心月統(tǒng)計耗煤量、皮帶秤月累計用煤量、生產(chǎn)早報累計上煤量。2005年1月采用皮帶秤計量耗煤量379976噸,2005年2月采用燃管中心上報耗煤量309429噸,2005年5月采用生產(chǎn)早報累計上煤量329538噸。
2、計算入爐煤量人為調(diào)整。2004年7月燃管中心上報耗煤量為335710噸,而計算煤耗所用入爐煤量為319710噸,人為調(diào)整16000噸;2004年8月燃管中心上報耗煤量為373934噸,而計算煤耗所用入爐煤量為328934噸,人為調(diào)整45000噸;2004年11月燃管中心上報耗煤量為393592噸,而計算煤耗所用入爐煤量為377592噸,人為調(diào)整16000噸;2005年5月生產(chǎn)早報耗煤量為329538噸,而計算煤耗所用入爐煤量為319538噸,人為調(diào)整10000噸。
3、入爐煤熱值不是實際檢測值,而是入廠煤熱值減去人為調(diào)整數(shù)確定入爐煤熱值。2004年1~2月在入廠煤熱值上減去120kcal/kg,3~6月在入廠煤熱值上減去110kcal/kg,10月在入廠煤熱值上減去410kcal/kg。2005年2月在入廠煤熱值上減去318kcal/kg,3~5月在入廠煤熱值上減去120kcal/kg。
4、皮帶秤1995年安裝至今不能正常運行,無法對入爐煤量用計量裝置進行統(tǒng)計。2005年4月19—28日,皮帶秤數(shù)據(jù)失靈,分爐上煤量和累計上煤量均在億噸以上; 6月26日,8號爐上煤量出現(xiàn)負數(shù)。原因分析:
1、清電公司對煤耗指標管理概念不清,只關(guān)注煤耗指標的最終數(shù)據(jù),不重視對影響煤耗各個環(huán)節(jié)的過程管理;對集團公司及中電國際的燃料管理制度執(zhí)行不力,對煤耗管理沒有明確一個職能部門歸口負責,煤耗管理的相關(guān)部門職責不清,當煤耗出現(xiàn)不正常波動時,沒有管理部門和責任人進行全面分析,查找原因,制定相應(yīng)的整改和防范措施,而是隨意調(diào)整數(shù)據(jù)。
2、入爐煤沒有采樣裝置,也沒有采取相應(yīng)的措施,無法對入爐煤質(zhì)量進行檢驗,造成了入爐煤熱值人為調(diào)整確定,同時也不能對入廠煤質(zhì)量進行核對監(jiān)督。
3、清電公司長期不重視皮帶秤管理,皮帶秤檢定制度不符合集團公司的要求,皮帶秤檢定有章不循?!肚咫姽救济喝霠t計量系統(tǒng)檢修、維護、校驗管理規(guī)定》3.1條款:入爐計量系統(tǒng)每月進行一次實煤標定,不符合集團公司燃料管理制度每月校驗2~4次的規(guī)定。實際工作中也沒有按自己規(guī)定的制度校驗皮帶秤,2005年僅4月和6月各校驗一次。改進建議:
1、公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從思想上高度重視能耗的過程管理,嚴格執(zhí)行集團公司燃料管理的有關(guān)規(guī)定。建立完善的上一頁[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...下一頁 >>
入爐煤計量及采、制、化管理制度,明確煤耗歸口管理部門及相關(guān)部門職責,建立煤耗分析管理制度,定期進行發(fā)、供電煤耗的正、反平衡驗證,對不正常的煤耗波動保持高度的警覺,及時組織分析、查找原因,限期制定措施、加以解決,確保入廠煤和入爐煤熱值差的真實性。
2、煤耗的計算和數(shù)據(jù)統(tǒng)計要嚴格執(zhí)行《統(tǒng)計法》,數(shù)據(jù)源要真實、準確,應(yīng)將皮帶秤的計量數(shù)據(jù)作為燃煤量的唯一數(shù)據(jù)來源。有關(guān)部門報表和數(shù)據(jù)應(yīng)協(xié)調(diào)一致,出現(xiàn)不一致時,應(yīng)及時分析,如涉及到數(shù)據(jù)調(diào)整時要附調(diào)整依據(jù)和文字說明。
3、針對體制改革后出現(xiàn)的設(shè)備維護與運行界面不清、協(xié)調(diào)困難等問題,清電公司應(yīng)及時與檢修公司簽訂規(guī)范、嚴謹?shù)脑O(shè)備維護合同,在合同中明確工作內(nèi)容、工作標準及可操作的考核條款,必要時中電國際應(yīng)派人進行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。清電公司自身要建立健全設(shè)備巡查、維護監(jiān)督、考核機制,盡快投運入爐煤采樣裝置,以獲得真實的入爐煤熱值。
4、重視皮帶秤的管理,加強皮帶秤的運行、維護、校驗工作,提高其投入使用率,保證計量的連續(xù)性和準確性。皮帶秤校驗必須符合集團公司燃料管理制度的要求,并認真執(zhí)行。
(二)燃煤檢驗未建立雙重核對機制,缺少有效監(jiān)控手段事實依據(jù):
1、入廠煤的采、制、化工作均由燃管中心一家完成,無法對入廠煤質(zhì)量實行有效監(jiān)督。
2、入爐煤沒有采樣裝置,也沒有獨立的入爐煤化驗室,無法反映入爐煤的真實熱值,也不能對入廠煤熱值進行核對。
3、評估隊在 6月22日 和 6月28日 現(xiàn)場觀察時,發(fā)現(xiàn)采、制樣均不能按照國標要求嚴格執(zhí)行,煤車采樣深度不夠,二分器使用不符合標準。采樣班共有25人,其中主要擔負采、制樣操作的臨時工12人,均無證上崗。原因分析:
1、清電公司對集團公司燃料管理制度關(guān)于建立雙重化驗核對機制的重要性認識不足、執(zhí)行不力,目前入廠煤驗收只有一個部門負責,沒有形成相互監(jiān)督的機制。
2、對采、制樣的主要操作人員(臨時工)培訓不夠,采、制操作不規(guī)范,帶班人員監(jiān)督不到位。
3、公司領(lǐng)導(dǎo)針對日耗煤量較大,來車數(shù)量較多,人工采樣很難按照“國標”要求車車規(guī)范采樣以及冬季凍車嚴重、采樣代表性差的問題,沒有認真研究,采取有效措施。改進建議:
1、嚴格按照集團公司及中電國際燃料管理制度的要求,盡快建立雙重化驗核對機制。加強燃料效能監(jiān)察工作,成立以監(jiān)審部門牽頭的燃料監(jiān)督小組,每月不定期抽查采、制、化工作,尤其要加大自購煤的監(jiān)督力度。
2、積極研究采用入廠煤機械采樣裝置的可行性;盡快采用入爐煤連續(xù)采樣裝置。
3、加強對采、制樣人員的管理,建立采、制樣人員的定期輪換制度,對采、制樣人員嚴格培訓,做到全員持證上崗。
4、針對目前煤炭市場變化、煤質(zhì)下降的實際,建立應(yīng)變機制,對信譽度較差的礦點來煤,采取有效的采制化措施,準確核實來煤的真實熱值。
(三)煤場管理不規(guī)范,出現(xiàn)不正常虧盈事實依據(jù):
1、煤場盤點數(shù)據(jù)不準確,出現(xiàn)不正常虧盈。2004年9月6日 和 9月7日 兩次盤點盈虧相差8048噸,兩次盤煤東煤場分別選用1.15噸/m 3 和1.0235噸/m 3 不同的密度。2004年3月煤場盤虧15808噸,8月盤虧20536噸,9月28日 盤虧55725噸,10月盤盈2004噸。
2、煤場盤點不規(guī)范,沒有做到按月盤點。評估隊查閱2004年和2005年盤點記錄,發(fā)現(xiàn)2004年3月是中旬盤點,6月是下旬盤點,9月是上旬盤點,11月是下旬盤點,不符合規(guī)定。煤場盤點未按集團公司燃料管理制度規(guī)定做到每月盤點一次,如2004年1月、2月、4月、5月、12月、2005年1月沒有盤點;盤煤時,未按要求進行煤堆整形;庫存煤密度長時間未做測定,僅憑經(jīng)驗數(shù)據(jù)估算。
3、煤場存煤不能按照集團公司燃料管理制度規(guī)定的不同煤種分堆存放、先堆先用,對燃用高揮發(fā)份的褐煤沒有撒均壓實、定期測溫。6月28日 評估隊參加廠里煤場盤點時,發(fā)現(xiàn)東煤場北側(cè)和中部各有一處自燃。評估隊訪談有關(guān)人員,了解到儲煤場2004年發(fā)生多起自燃,今年3月末、4月初也曾發(fā)生過大面積自燃。
4、摻燒手段單一。清電公司制定的混配煤管理規(guī)定中的摻燒方案僅明確來煤的直接摻燒,沒有煤場取用時的劣質(zhì)煤摻燒方案。原因分析:
1、清電公司沒有嚴格執(zhí)行集團公司的燃料管理制度,對煤場管理不重視,沒有采取有效措施。
2、煤場盤點組織混亂,責任不清,分工不合理,沒有制定盤點標準和執(zhí)行程序。煤場出現(xiàn)不正常虧盈時,沒有及時分析,查找原因,而是任其盈虧,人為調(diào)整數(shù)據(jù)。
3、煤場管理有章不循。清電公司2004年10月下發(fā)了《燃料儲煤場質(zhì)量保證管理制度》,制度中規(guī)定了盤煤、儲煤場定期整形、防止自燃等內(nèi)容,但是都沒有認真執(zhí)行。煤場管理有關(guān)部門和人員責任心不強,主動性差,積極性不高。
4、清電公司對煤場儲存的高揮發(fā)份煤種沒有積極利用煤場現(xiàn)有設(shè)備進行摻配,以致高揮發(fā)份煤種長期存儲,造成熱值損失和自燃。改進建議:
1、按照集團公司燃料管理制度的要求,修改和完善煤場管理制度,明確相關(guān)部門的職責,認真執(zhí)行,并按制度檢查和考核,建立長效考核機制。
2、制定煤場盤點標準和執(zhí)行程序,明確盤點人員和責任部門,嚴格固定盤煤時間,完善盤煤手段,改進盤煤方法,盤點記錄要規(guī)范齊全,參加盤點人員要簽字。
3、按集團公司的要求,完善煤場的儲存措施,完善煤場消防、噴淋設(shè)備。按煤種分堆存
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放,定期測溫,防止自燃。
4、充分利用現(xiàn)有設(shè)備,合理組織實施燃煤摻燒方案,重點加強高揮發(fā)份煤種的摻燒,真正作到先堆先用,燒舊存新,減少煤場損失。
(四)燃料數(shù)據(jù)統(tǒng)計不嚴謹,隨意性大事實依據(jù):
1、煤場虧噸損耗,隨意沖銷。2004年9月份財務(wù)報表核銷儲損耗煤66589噸,2004年12月又沖回。
2、燃料庫存數(shù)據(jù),統(tǒng)計不規(guī)范。2004年12月財務(wù)報表期末結(jié)余燃煤庫存126924噸,燃料報表12月期末賬面存煤60335噸,相差66589噸。2005年1月燃料報表期初庫存為47342噸與2004年12月燃料報表期末賬面存煤60335噸相差12993噸。2004年9月燃管中心向商務(wù)部和財務(wù)部分別報出電生16—1表,月末庫存分別為51817噸和47021噸,燃管中心燃料報表2004年11月月末結(jié)存量為85899噸,而2004年12月月初結(jié)存量則變?yōu)?4200噸,數(shù)據(jù)均不一致。
3、入爐煤沒有熱值化驗,熱值差完全是人為調(diào)整數(shù)字。2004年7月熱值差調(diào)整為360kcal/kg,8月為287kcal/kg,9月為290kcal/kg,10月為410kcal/kg,11月為400kcal/kg,12月為280kcal/kg; 2005年1、3、4、5月在入廠煤熱值上減去120kcal/kg,2月熱值差調(diào)整為318kal/kg。原因分析:
1、清電公司沒有嚴格執(zhí)行集團公司燃料管理制度的有關(guān)規(guī)定,不能保證燃料數(shù)據(jù)的真實性、準確性。
2、清電公司沒有從根本上研究熱值差增大、煤耗升高的真實原因,不懂管理,不會管理,不學習管理,不研究管理,當發(fā)現(xiàn)帳物不符時,為了保持煤耗的相對平穩(wěn)或控制熱值差在規(guī)定范圍內(nèi),弄虛作假,隨意調(diào)整數(shù)據(jù)。
3、沒有認真執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計、審核的有關(guān)規(guī)定,相關(guān)負責人審核流于形式,不能及時發(fā)現(xiàn)和糾正統(tǒng)計數(shù)據(jù)的錯誤,以致出現(xiàn)數(shù)據(jù)的不統(tǒng)一。改進建議:
1、清電公司應(yīng)認真學習《統(tǒng)計法》,重視燃料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,嚴格執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī),杜絕虛假數(shù)據(jù)。
2、煤耗計算要嚴格按照集團公司的要求采用規(guī)范的正平衡方法計算,用反平衡方法校驗。
3、制定燃料統(tǒng)計管理辦法,建立健全數(shù)據(jù)填報、審核、批準程序,落實責任部門和責任人。對主要統(tǒng)計結(jié)果要有部門負責人及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字。
(五)非生產(chǎn)用能基礎(chǔ)管理薄弱,機制不完善事實依據(jù):
1、企業(yè)沒有制訂非生產(chǎn)用熱、用電管理辦法,也沒有制訂相應(yīng)的工作標準,部門和相關(guān)工作人員管理職責不清。雖然編寫了《非生產(chǎn)用汽管理方案》、《企業(yè)內(nèi)部非生產(chǎn)用電管理辦法》、《生產(chǎn)、非生產(chǎn)用汽流量計維護分工和統(tǒng)計計量管理》等制度,但沒有形成正式文件,也未以此為依據(jù),認真執(zhí)行。
2、非生產(chǎn)用電、用汽管理粗放、隨意。根據(jù)電廠《非生產(chǎn)用電管理規(guī)定》中第3大項第1條:“非生產(chǎn)用電范圍僅限于企業(yè)內(nèi)部的非生產(chǎn)部分,不對外供電”,而由6kV母線引出的肖臺子線雞場變,為清河區(qū)公安局、檢察院等單位提供電能,顯然已超出此范圍。評估隊現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),存在私自接電、接汽現(xiàn)象。
3、非生產(chǎn)用電收費沒有保證措施。非生產(chǎn)用電每月由安生部負責抄表,財務(wù)部根據(jù)安生部抄表數(shù)據(jù)進行收費,而對于未交費的用電部分沒有相應(yīng)的保證措施。根據(jù)財務(wù)部提供數(shù)據(jù),2005年1-4月非生產(chǎn)用電電費回收金額僅占應(yīng)收費用的32.31%。
4、非生產(chǎn)用電、用汽協(xié)議不規(guī)范,收費標準低于成本和市場價格。2004年清電公司與經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司(清電實業(yè)公司)簽訂的供熱合同規(guī)定:每噸乏汽(實際供熱蒸汽不是乏汽而是抽汽)費用為12.37元。沈陽地區(qū)供熱蒸汽的市場價格是每噸100元左右,若按照清電公司商務(wù)部提供的每噸蒸汽折算113公斤標煤來算,每噸蒸汽的成本價為48元(不含除鹽水成本),供汽價格僅相當于電廠成本價格的四分之一。2005年1-5月非生產(chǎn)用汽影響供電煤耗共計 15.57g /kWh。
5、非生產(chǎn)供熱未按實際負荷收費。由于供熱沒有計量裝置,清電公司和清河實業(yè)公司簽訂的供熱協(xié)議,按實業(yè)公司提供的67.5萬平方米收費,經(jīng)評估隊測算,實際熱負荷遠大于此。根據(jù)沈陽市熱力工程設(shè)計研究院提供的數(shù)據(jù),沈陽及周邊地區(qū)每平方米供熱標準新屋50J/s,舊屋65J/s。供汽流量用安生部提供的95t/h、供暖標準取用每平方米60J/s,核算供暖面積應(yīng)在100萬平方米左右;跟據(jù)機組實際運行情況,供暖期間8號機帶熱負荷能力已達極限,由此推斷機組帶熱網(wǎng)面積遠不止是實業(yè)供熱公司提供的67.5萬平方米。
6、非生產(chǎn)用電存在不收費和收費價格不合理現(xiàn)象。非生產(chǎn)用電54家,不收費24家,2005年1—5月份不收費電量4278429kWh,占非生產(chǎn)用電量55%。原為企業(yè)養(yǎng)雞場提供的電源,養(yǎng)雞場關(guān)停后,現(xiàn)為清河區(qū)反貪局、檢察院等單位提供電能,長期不收費。對社會一些供電用戶收費標準2005年5月前按0.25元/kWh,5月起調(diào)整為0.30元/kWh,低于職工社會用電0.45元/kWh價格。
7、生產(chǎn)與非生產(chǎn)用汽是由4臺10萬機的三段抽汽與4臺20萬機的二段、五段抽汽供給,8號機主要擔負熱網(wǎng)供汽。采用二段抽汽進行對外供汽既不經(jīng)濟,也不符合節(jié)約能源的原則。原因分析:
1、清電公司對非生產(chǎn)用能不重視,沒有建立一套完整規(guī)范的管理制度和收費保證機制,非生產(chǎn)用能基本疏于管理。
2、非生產(chǎn)用能對企業(yè)能耗影響程度模糊不清,非生產(chǎn)用能費用回收沒有保證措施,不能及時足額收回,以致出現(xiàn)供熱不按實際面積收費、收費標準過低和費用不能全額收取等問題。
3、清電公司領(lǐng)導(dǎo)觀
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念陳舊,缺乏市場意識。企業(yè)體制改革后,與實業(yè)公司、檢修公司的關(guān)聯(lián)交易仍停留在原來的觀念和方法上。
4、采用供熱蒸汽不進行經(jīng)濟性比較和認真測算,缺乏對機組經(jīng)濟運行的綜合考慮。改進建議:
1、提高非生產(chǎn)用能對全廠能耗影響的認識,盡快建立健全配套、完善和適應(yīng)新體制需要的規(guī)章制度,執(zhí)行制度要有檢查和考核,保證各項管理制度順利執(zhí)行,形成規(guī)章制度閉環(huán)管理。
2、將非生產(chǎn)用能管理納入節(jié)能監(jiān)督管理,落實專責人和責任人,明確各自的職責,并與經(jīng)濟責任制考核掛鉤。
3、按市場化運作規(guī)則,規(guī)范清電公司與檢修公司、實業(yè)公司之間的關(guān)聯(lián)交易,明確甲、乙方的權(quán)利、義務(wù)以及收費標準,按合同規(guī)定承擔各自的責任。鑒于家屬住房已商品化,有些房屋經(jīng)過買賣產(chǎn)權(quán)性質(zhì)發(fā)生了變化,因此在對外供熱方面一律按市場價格收費,對本企業(yè)職工的供暖可以以一定的方式進行補貼,這樣既保證了職工的利益,也維護了企業(yè)自身效益,同時也便于向其他用戶收費。
4、針對機組抽汽供暖對整個企業(yè)經(jīng)濟性的影響,應(yīng)借助必要的計量手段,采用機組等效焓降法進行綜合計算,確定單位供熱成本。
(六)非生產(chǎn)用能底數(shù)不清,部分用能不收費事實依據(jù):
1、非生產(chǎn)用汽沒有計量,用汽量不清。清電公司曾于2002年在現(xiàn)場裝有10塊寧夏銀河儀表有限公司生產(chǎn)的WJ-3050-13A 渦街流量表,用于生產(chǎn)和非生產(chǎn)供汽計量,由于管理不善,在2003年初至2004年已陸續(xù)全部損壞,至今未修復(fù)。由于無計量,非生產(chǎn)用汽底數(shù)不清,非生產(chǎn)用汽對煤耗影響按照每年核定的取暖費用進行折算,2004年1-2月用汽量按照20t/h,2005年1-3月用汽量按照40t/h,而安生部根據(jù)以往表計的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來核算供汽量應(yīng)在95t/h左右。計算供電煤耗所扣除的供汽量遠遠小于實際供汽量。
2、非生產(chǎn)用電有四分之一單位無表計量,電量隨意提供。非生產(chǎn)用電單位包括實業(yè)公司、電力建設(shè)安裝公司、檢修公司和社會相關(guān)單位,共計54家,裝有計量表計單位40家,另有14家單位沒有安裝計量表計,造成無法按實際收取電費。
3、大多數(shù)非生產(chǎn)用電用戶表計是安裝在用戶側(cè),母線至用戶表計間線損與變損均計入廠用電量中。生產(chǎn)與非生產(chǎn)用汽在同一條蒸汽管路上,且沒有計量裝置,難以分清生產(chǎn)與非生產(chǎn)用汽,管理困難。
4、沒有正式的非生產(chǎn)用電、用汽的計量點圖,非生產(chǎn)用電、用汽線路及計量點布置不盡合理,給日常管理工作帶來困難。原因分析:
1、清電公司領(lǐng)導(dǎo)對非生產(chǎn)用能不重視,對非生產(chǎn)用能的計量、收費等工作長期疏于管理,缺乏切實可行的管理辦法和手段,造成大量非生產(chǎn)用能流失。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)對非生產(chǎn)用能收費管理不利,支持不夠,無保證機制;收費責任部門職責不清,無監(jiān)督考核措施。
3、對于非生產(chǎn)用能計量裝置的損壞、配置不全等問題,長期無人過問、無人管理。改進建議:
1、公司領(lǐng)導(dǎo)要高度重視非生產(chǎn)用能管理,完善相關(guān)管理制度和措施,明確部門職責,建立考核監(jiān)督機制,做到非生產(chǎn)用能經(jīng)濟合理,管理規(guī)范,收費到位。
2、清電公司應(yīng)完善計量表計的配置,加強計量表計的維護管理、建立健全計量裝置臺帳,做到計量準確,管理有序,按表收費。
3、盡快組織有關(guān)專職人員對現(xiàn)有的非生產(chǎn)用電、用汽單位進行摸底排查,繪制出明確清晰的用電、用熱計量點圖,經(jīng)批準下發(fā)至相關(guān)部門。
4、認真做好機組生產(chǎn)與非生產(chǎn)用汽的屬性界定工作,廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)班組取暖、化學制水用汽應(yīng)納入生產(chǎn)用汽。
5、對外供汽,同一單位應(yīng)采用獨立管道集中供汽,安裝總表。非生產(chǎn)用電用戶表計應(yīng)裝在母線側(cè),線損和變損的合理分擔應(yīng)與用戶以協(xié)議的形式明確。
(七)運行指標管理粗放制度執(zhí)行不到位事實依據(jù):
1、能耗控制沒有保證措施。集團公司下達清電公司2005年供電煤耗 383g /kWh、綜合廠用電率8.8%的能耗指標,沒有具體的落實計劃和保證措施。對于集團公司提出煤耗三年達到設(shè)計值的要求,清電公司雖然于 2005年5月16日 制定了規(guī)劃上報中電國際,但未下發(fā)執(zhí)行。
2、能耗指標考核不全面。一是清電公司僅有節(jié)約用油考核辦法,其它如補水率、綜合廠用電率、輔機單耗、配煤合格率等運行指標沒有考核辦法。二是沒有全面開展運行指標競賽活動,小指標競賽僅在發(fā)電部一個部門開展,沒有在其他生產(chǎn)部門進行,存在局限性。三是小指標競賽沒有確定目標值,以月度完成平均值為考核標準。
3、生產(chǎn)日報、月報數(shù)據(jù)不齊全。清電公司《安全生產(chǎn)日報》沒有反映機組運行狀況的機爐參數(shù)、效率等指標,《火力發(fā)電廠運行月報表》缺少鍋爐漏風、機組發(fā)、供電煤耗等指標,不便于管理人員掌握機組運行狀況。
4、運行分析制度執(zhí)行不到位。清電公司《運行分析管理制度》規(guī)定:運行分析包括崗位分析、專業(yè)分析、專題分析及運行分析。但是,指標分析僅在月度進行,對制粉系統(tǒng)缺陷多、#4機組啟動過程中脹差大、#4機組振動降壓運行、#7機組調(diào)速系統(tǒng)擺動滑參數(shù)降真空運行等問題沒有進行專業(yè)分析或?qū)n}分析。
5、熱力試驗開展不正常。沒有按《節(jié)能技術(shù)監(jiān)督實施細則》規(guī)定定期對鍋爐漏風、制粉系統(tǒng)漏風和灰場灰水比濃度進行試驗和檢測。鍋爐漏風、制粉系統(tǒng)漏風試驗規(guī)定每月進行一次,實際已長期未做;灰場灰水比濃度2004年至今僅進行過一次測試。
6、熱工儀表沒有做到定期校驗和維護,部分計量表計不齊全、不準確。化學制水、供水表計已損壞兩年,至今未修復(fù)或更換;所有機組無單機補水表計;#
1、#
3、#6機組真空與排汽溫度不對應(yīng),#
1、#
3、#8爐給水流量與鍋爐蒸發(fā)量不對應(yīng),數(shù)據(jù)見下表:
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機組真空(-kpa)排汽溫度℃對應(yīng)溫度℃機組蒸汽流量t/h給水流量t/h#194.6838.433.25#1342322#394.437.634.27#3372338#693.739.036.48#8442473注:當時大氣壓99.83kpa原因分析:
1、公司領(lǐng)導(dǎo)沒有按集團公司要求,對能耗指標做到“明確責任,落實措施,進行分析,確保管理不失控”。
2、清電公司對運行指標管理不重視,沒有做到認真策劃,指標管理沒有形成一套完整、規(guī)范的管理體系。
3、運行指標管理沒有建立嚴格的分析、改進、監(jiān)督、考核機制,制度執(zhí)行不嚴格,工作存在隨意性,一些基礎(chǔ)工作沒有落實。
4、不重視熱力試驗工作,現(xiàn)鍋爐熱力試驗組工作環(huán)境差,試驗設(shè)備陳舊、不齊全。熱力試驗組設(shè)置不合理。熱力試驗組機、爐專業(yè)分開,造成力量分散,資源不能合理配置,導(dǎo)致日常試驗、檢測工作不能正常開展。
5、儀表校驗工作不到位。體制改革后,儀表校驗由檢修公司負責,發(fā)電公司沒有很好理順同檢修公司的關(guān)聯(lián)交易關(guān)系,導(dǎo)致熱工儀表校驗、維護不及時。改進建議:
1、認真貫徹集團公司對能耗指標的要求,要制定具體的落實措施,明確責任部門和責任人,建立有效監(jiān)督和激勵機制,確保管理不失控,對已經(jīng)制定的煤耗三年達設(shè)計值的規(guī)劃要進一步細化和完善,增強可操作性,盡快下發(fā)執(zhí)行。
2、按照集團公司技術(shù)監(jiān)督和能耗管理等方面的文件要求,及時修改完善節(jié)能技術(shù)監(jiān)督實施細則并印發(fā)執(zhí)行,規(guī)范和指導(dǎo)節(jié)能管理工作。根據(jù)人員變動,及時調(diào)整三級節(jié)能網(wǎng)成員,并積極開展活動。
3、完善指標管理考核辦法,開展指標競賽活動。將補水率、綜合廠用電率、輔機單耗、配煤合格率等運行指標納入考核范圍,并與經(jīng)濟責任制掛鉤。
4、完善生產(chǎn)日報、月報表。在現(xiàn)有的《安全生產(chǎn)日報》、《火力發(fā)電廠月報表》中增加反映機組運行狀況的主要參數(shù),便于運行和管理人員及時發(fā)現(xiàn)問題,開展分析工作。
5、在定期分析的基礎(chǔ)上,針對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象,認真開展專業(yè)分析或?qū)n}分析。運行指標分析,要分析單機指標變化情況、月度計劃完成情況等。
6、嚴格執(zhí)行定期試驗、監(jiān)測制度。對機爐熱力試驗組人員進行組合,配齊常規(guī)性試驗儀器,改善工作環(huán)境,開展好日常熱力試驗和檢測工作,為運行調(diào)整和設(shè)備檢修提供依據(jù)。
7、嚴格執(zhí)行儀表、計量裝置定期校驗維護制度,保證表計的準確性,正確反應(yīng)機組真實運行狀況。安裝(更換)化學制水、供水表計、單機補水表計,準確掌握全廠制水及單機補水情況。
(八)設(shè)備運行可靠性差 影響機組經(jīng)濟性事實依據(jù):
1、機組部分運行參數(shù)沒有達到規(guī)定值。2005年1-5月份生產(chǎn)月報表中顯示,#
4、#7機主汽壓力比額定值分別低0.26Mpa、0.47 Mpa,200MW機組主汽溫度平均低 6.47℃,再熱汽溫平均低 9.34℃ ; 凝汽器端差大,#2機組 10℃,#4機組 12.9℃,#5機組 13.3℃,#6機組 10.2℃ ;部分鍋爐排煙溫度偏高,24日現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn):#1爐排煙溫度平均 171℃,#2爐排煙溫度平均 145℃,#6爐排煙溫度平均 170℃,#7爐排煙溫度平均 177℃,后煙道高達 190℃。#
1、2爐排煙溫度比設(shè)計值 120℃ 分別高出 51℃、25℃,#
6、7爐排煙溫度比設(shè)計值 152℃ 分別高出 18℃、25℃。
2、制粉系統(tǒng)設(shè)備故障率高、出力低、單耗大。清電公司2005年1-5月份,制粉系統(tǒng)設(shè)備消缺影響發(fā)電量1192萬kWh,占所有輔機影響電量的63.04%;其消缺耗油,占輔機消缺用油總量893噸的60%。#
3、#4爐風扇磨煤機性能低,檢修一次運行600小時后出力明顯降低。#5至#7爐鋼球磨煤機由于存在高負荷運行時大瓦溫度高的問題, 鋼球裝載量少,不能達最佳充球量,制粉出力低,設(shè)備運行時間長,增加耗電量。
3、部分熱力系統(tǒng)嚴密性差,增加了汽水、熱能及電能損失。清電公司2005年每月機組補水量在60000噸左右,按平均發(fā)電汽耗率 3.7kg /kWh計算,全廠補水率實際達3.5%以上(含非生產(chǎn)用汽)。通過對#6機組檢查發(fā)現(xiàn),鍋爐定排總門、事故放水門、甲側(cè)省煤器放水門、所有過熱器、再熱汽疏水門存在內(nèi)漏,汽水通過母管排至定排擴容器。100MW機組因凝汽器銅管漏,影響給水品質(zhì),鍋爐排污量增大,導(dǎo)致高溫、高壓汽水及熱損失增加。#
1、#
2、#7鍋爐省煤器再循環(huán)門內(nèi)漏,影響鍋爐效率。#6至#8機給水泵再循環(huán)門內(nèi)漏,使給水泵耗電率升高。
4、機組負壓系統(tǒng)不嚴密,影響運行經(jīng)濟性。8臺機組中,除#
6、#7機組外,其它機組真空嚴密性全部超標,#5機達到1700pa/min。
5、因設(shè)備缺陷導(dǎo)致機組降參數(shù)運行。如#
1、#5爐省煤器,#3爐水冷壁泄漏,降壓運行;#4機振動、#7機調(diào)速系統(tǒng)擺動滑參數(shù)、降真空運行。原因分析:
1、體制改革后關(guān)聯(lián)交易沒有及時跟進,設(shè)備維護不到位。清電公司體制改革后設(shè)備檢修和維護由檢修公司承擔,發(fā)電公司沒有及時同檢修公司簽訂檢修、維護合同,2004年8月份簽訂2004年度檢修維護合同,2005年6月份簽訂2005年度檢修維護合同。2004年和2005年設(shè)備檢修維護工作有半年時間處于無合同約束狀態(tài),導(dǎo)致設(shè)備維護不到位,機組運行
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1-5月扣除21636噸,而去年同期僅扣除8269噸,同比多扣1.34萬噸,相對少耗用原煤1.34萬噸。3、清電公司2005年1-5月統(tǒng)計上報供電煤耗累計值同比上升 38.57g /kWh,需多耗用原煤15.52萬噸。具體分析:(1)機組指標影響,評估隊用反平衡計算2005年1-5月供電煤耗同比上升 5.54g /kWh,多耗用原煤2.23萬噸。(2)清電公司計算2004年1-5月供電煤耗累計為 385.65g /kWh,評估隊反平衡計算為 399g /kWh。清電公司計算2005年1-5月供電煤耗累計為 424.22g /kWh,評估隊反平衡計算為 404.54g /kWh。清電公司計算2005年1-5月煤耗同比上升 38.57g /kWh,評估隊反平衡計算同比上升 5.54g /kWh,兩者相差 33.03g /kWh。在機組狀況基本不變情況下,用反平衡方法計算煤耗升幅情況基本符合實際。因此,評估隊認為2004年1-5月機組實際供電煤耗值應(yīng)為 399g /kwh。2004年1-5月,清電公司上報的供電煤耗累計 385.65g /kWh不符合機組實際情況,人為壓低 13.35g /kwh,相對賬面增加5.37萬噸。(3)燃料管理影響供電煤耗上升 19.68g /kwh,多耗用原煤7.92萬噸。主要原因:a、入廠煤熱值影響。由于沒有入爐煤化驗數(shù)據(jù),入廠煤熱值的真實水平對清電公司供電煤耗影響較大,因沒有監(jiān)控和驗證手段,影響程度無法量化。但是,通過對有關(guān)數(shù)據(jù)分析,評估隊發(fā)現(xiàn)入廠煤熱值存在虛高現(xiàn)象,入廠煤熱值的虛高對煤耗的上升有重要影響。b、冬季凍煤影響。冬季凍煤對取樣化驗和清車底帶來困難也將造成一定的熱值和量的損失,無法量化分析。c、煤場儲損影響。煤場儲存一定的高揮發(fā)煤種,因管理措施不到位,造成煤場熱值和自燃損失,無法量化分析。
三、燃料因素對供電煤耗的影響與分析燃料管理影響供電煤耗上升 19.68g /kwh,多耗用原煤7.92萬噸。評估隊用反平衡計算發(fā)、供電煤耗與同期比較,機組運行狀況對供電煤耗的大幅上升影響不大。因此判斷,供電煤耗大幅度上升與燃料管理過程有較大關(guān)系,煤場有較大虧損的可能性。但是,由于清河發(fā)電公司2004年12月和2005年1月均沒有提供盤煤報告,煤場虧損具體數(shù)據(jù)無法核實。分析如下:
1、煤場出現(xiàn)較大虧損可能性分析(1)2004年末,財務(wù)賬面存煤126924噸,而燃管中心帳存煤為60335噸,煤場虧損66589噸,至今未作處理,因此煤場繼續(xù)出現(xiàn)虧損的可能性存在。(2)從燃運部統(tǒng)計上煤量和機組發(fā)電量同期對比以及發(fā)電原煤耗與熱值趨勢變化對比分析來看,入廠煤的熱值存在虛高現(xiàn)象,從而影響煤耗升高。2005年2月與去年同期比較見下表:時間 項目發(fā)電量(萬kwh)燃運耗煤量(噸)入廠煤熱值(kcal/kg)入廠煤直上量(噸)04年2月***27104105年2月***300468同 比-***72005年2月入廠熱值較同期入廠熱值高81kcal/kg,入廠煤直上量今年2月較去年同期多29427噸,燃運部統(tǒng)計耗煤量2005年2月較去年同期多2074噸,但發(fā)電量比去年同期減少11033萬kwh。由于入廠煤直上量接近燃運部統(tǒng)計耗煤量,入廠熱值與入爐熱值的熱值差很小,鍋爐燃燒工況一致,鍋爐效率一致,相同的熱值、相同的煤量應(yīng)發(fā)出相同的電量,但清電公司2005年2月實際發(fā)電量較去年同期下降很多,而耗用煤量反而增加,由此說明2005年入廠煤熱值有虛高現(xiàn)象。此外,從2004年1月至2005年5月發(fā)電原煤耗(發(fā)電原煤耗是一個反映入爐煤量、入爐熱值與發(fā)電量之間關(guān)系的經(jīng)濟指標)與入廠煤熱值對比趨勢來看,2004年3月以后入廠煤熱值變化幅度不大,但發(fā)電原煤耗從7月開始大幅度升高,一直到今年5月,始終居高不下,而機組本身效率并無太大變化,說明入爐煤熱值下降幅度較大,如果熱值差是穩(wěn)定的,則說明入廠煤熱值有虛高現(xiàn)象(趨勢見下圖,數(shù)據(jù)變化見附表)。項目單位2004-12004-22004-32004-42004-52004-62004-72004-82004-9燃運發(fā)電原煤耗g/kwh578.6518.7505.4556.4559.5586.9659.6699.9665.7商務(wù)報表發(fā)電原煤耗g/kwh510.6537.1539.7576.5
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63.5583.3609.6624.8651.5入廠煤熱值Kcal/kg499***48i***74321項目單位2004-102004-112004-122005-12005-22005-32005-42005-5燃運發(fā)電原煤耗g/kwh643.4639.6647.1670.3640.2627.8628.2647.8商務(wù)報表發(fā)電原煤耗g/kwh646619.2634.9649.5621.6663.4643.6618.1入廠煤熱值kcal/kg******282、因煤場管理不規(guī)范,造成儲存損失。由于2004年煤炭資源緊張,進了一些低質(zhì)煤和高揮發(fā)煤,同時難以組織優(yōu)質(zhì)煤摻配,以致儲存時間較長,造成熱值損失和自燃損失,無法量化。3、冬季有4個月左右出現(xiàn)凍煤,一是取樣困難,易造成熱值虛高,引起煤耗上升;二是清車底困難,帶來煤量的損失,無法量化。綜上分析,清電公司要從根本上解決目前供電煤耗較高的問題,必須切實加強燃料全過程管理。采取有效措施提高入廠煤質(zhì)量和入廠煤質(zhì)檢驗的準確性,完善煤質(zhì)檢驗監(jiān)督機制,防止入廠煤值虛高現(xiàn)象的發(fā)生。此外,要采取有效措施,減少煤場儲存和冬季凍煤所造成的各種損耗。
四、非生產(chǎn)用能對供電煤耗的影響及分析清電公司非生產(chǎn)用能主要有非生產(chǎn)用電、非生產(chǎn)用熱和非生產(chǎn)用煤三部分。
1、非生產(chǎn)用煤對供電煤耗的影響及分析非生產(chǎn)用煤主要是在水工分場,2臺容量為1t/h供冬季取暖的燃煤鍋爐。每年11月至來年3月共需4車皮約合240噸原煤,非生產(chǎn)用煤對供電煤耗影響很小,可以忽略不計。
2、非生產(chǎn)用電對供電煤耗的影響及分析非生產(chǎn)用電包括收費和不收費兩部分,由安生部按月抄表計量分別統(tǒng)計。2005年 1-2月,有已結(jié)算的130萬kWh非生產(chǎn)用電從發(fā)電廠用電中扣除,而3到5月份則將全部結(jié)算與未結(jié)算463萬kWh非生產(chǎn)用電從發(fā)電廠用電中扣除。1-5月非生產(chǎn)用電中未結(jié)算的單位有不收費單位(職工家屬區(qū)深井水用電、家屬區(qū)取暖熱網(wǎng)用電、辦公摟廠區(qū)路燈照明等)以及未裝表計單位,電量合計428萬kWh。1-5月扣除未結(jié)算非生產(chǎn)用電量共計244萬kWh,影響廠用電率0.09%,影響供電煤耗率0.49g /kWh。清電公司自2004年1月起(2005年1、2月除外),計算發(fā)電廠用電量時采用總計廠用電量扣除所有非生產(chǎn)用電量(包括結(jié)算與未結(jié)算部分),而未結(jié)算電量的多少影響著發(fā)電廠用電率,同時也影響供電煤耗率,因此,在計算發(fā)電廠用電率時應(yīng)將非生產(chǎn)用電中結(jié)算電量與未結(jié)算電量分別考慮。因此,非生產(chǎn)用電的變化不是影響2005年1-5月供電煤耗增高的主要因素。
3、清電公司非生產(chǎn)用汽主要包括冬季供暖、班組浴池、工業(yè)用汽等三個方面每年10月中旬至來年4月中旬的冬季供暖主要由8號機提供,根據(jù)實業(yè)公司下屬熱力公司經(jīng)理介紹,近幾年熱力公司供暖面積在逐年增加,2004年熱力公司供暖面積有67.5萬平方米,其中33萬平方米是職工住宅,收費面積有27萬平方米。清電公司其余7臺機組全年連續(xù)不間斷地向班組浴池與工業(yè)用汽單位提供汽源,非生產(chǎn)用汽數(shù)量很大,生產(chǎn)與非生產(chǎn)用汽共裝表計10塊已全部損壞,無法統(tǒng)計出非生產(chǎn)用汽量的多少,因而也就無法準確計算非生產(chǎn)用汽對供電煤耗的影響。清電公司曾于2002年裝有10塊寧夏銀河儀表有限公司生產(chǎn)的WJ-3050-13A 渦街流量表。評估隊根據(jù)歷史的抄表數(shù)據(jù),即清電公司安生部提供的供給熱力公司供熱蒸汽流量參考值95t/h、工業(yè)用汽與生產(chǎn)現(xiàn)場和浴池用汽參考值35t/h進行標煤折算,2005年1-4月由于非生產(chǎn)用汽而影響供電煤耗約 18g /kWh;而清電公司商務(wù)部在計算非生產(chǎn)用汽對煤耗影響時是按照每年核定的取暖費用進行折算的,2005年1-3月蒸汽流量按40t/h,這樣同比2004年1-2月的20t/h(清電公司商務(wù)部核定數(shù)據(jù)),非生產(chǎn)用汽影響供電煤耗變化分別為 2g /kWh、4g /kWh??梢?,非生產(chǎn)用汽是清電公司非生產(chǎn)用能中對能耗影響最大的部分,但不是影響2005年同比2004年供電煤耗增高的主要因素。綜上分析,非生產(chǎn)用電、用熱雖然不是影響今年1-5月煤耗大幅度升高的主要原因,但是,對清電公司目前供電煤耗有較大的影響。因此,清電公司應(yīng)切實加強對非生產(chǎn)用電、用熱的管理,盡快完善有關(guān)計量裝置,規(guī)范關(guān)聯(lián)關(guān)系,明確收費標準,建立健全相關(guān)制度、落實崗位責任和經(jīng)濟責任制考核,確保非生產(chǎn)用能費用全數(shù)收回。通過以上措施,供電煤耗至少可降低 12g /k
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Wh(按清電公司提供數(shù)據(jù)計算,2004年全年非生產(chǎn)供熱影響供電煤耗 11.95g /kWh,非生產(chǎn)用電也有一定影響,僅今年1-5月就影響 0.49g /kWh)。
五、運行指標對供電煤耗的影響及分析1、2005年1-5月份與同期運行指標對供電煤耗的影響分析由于清河發(fā)電公司一直使用正平衡計算煤耗,雖然汽機、鍋爐試驗組每月根據(jù)指標完成情況計算并提供機組效率,但沒有作為統(tǒng)計煤耗計算的校核依據(jù),指標對煤耗的影響得不到體現(xiàn)。評估隊對清電公司2005年1-5月份與2004年同期的20項小指標進行了對比分析(汽輪機指標、廠用電率采用耗差分析法)。下表中的各項參數(shù)采用電廠運行月報表 1-5月份平均值,報表數(shù)據(jù)由運行人員人工抄寫而成,會有一定偏差,分析結(jié)果可能存在誤差,但不影響對總體變化趨勢的分析。清河發(fā)電公司2005年1-5月份與同期經(jīng)濟指標比較分析表序號名稱單位2004年2005年影響煤耗升降序號名稱單位2004年2005年影響煤耗升降1汽機負荷%80.3181.74-0.5412主汽壓力Mpa11.4511.330.23廠用電率%8.839.312.1313給水溫度℃224.7222.40.314爐負荷率%014真空率95.2695.44-0.615輻射損失015排煙溫度℃147.231500.786大機組發(fā)電比%64.5861.471.3116燃料發(fā)熱量kJ/kg19400182907對外供汽噸17燃煤灰份%31.3632.158汽水損失率%2.02.170.2118氧量%6.76.4310主汽溫度℃534.9532.60.4519飛灰可燃物%2.221.7811再熱汽溫℃531.5530.20.120爐渣可燃物%2.221.78合計供電標準煤耗增加: 4.34g /kWh分析結(jié)果表明2005年1-5月份因為指標變化影響全廠供電煤耗僅為 4.34g /kWh,不是引起煤耗異常波動的主要因素。主要指標影響情況分析如下:(1)大機組發(fā)電量比下降。根據(jù)清電公司機組煤耗水平計算,大機組發(fā)電比每變化1%,大約影響煤耗 0.42g /kWh。2005年1-5月份200MW機組發(fā)電占總發(fā)電量的比率為61.47%,同比降低3.11個百分點,使煤耗升高約 1.31g /kWh。2005年1-5月份與同期大機組發(fā)電比完成情況如圖1:(2)機組補水率升高。清電公司8臺機組投產(chǎn)運行年限已久,設(shè)備趨于老化,維護不到位,機組汽水系統(tǒng)嚴密性較差,機組補水率較高。2005年1-5月份補水率累計完成2.17%,同比升高0.17個百分點,影響煤耗增加 0.21 g /kWh。(3)廠用電率升高。受煤質(zhì)變化及發(fā)電量同比減少等因素的影響,導(dǎo)致引送風機、制粉、輸煤、給水泵耗電率和公用系統(tǒng)耗電率升高。2005年1-5月份發(fā)電廠用電率完成9.31%,同比上升 0.48個百分點,影響供電煤耗升高 2.13g /kWh。(3)其他指標影響。其他指標如汽溫、汽壓、排煙溫度等與去年同期相差不大,同比對煤耗影響較小,負荷率、真空率有所升高,還影響煤耗下降,綜合影響僅為 0.69g /kWh。
2、2005年1-5月份與同期煤耗反平衡核算結(jié)果及分析清電公司入爐煤計量裝置不能正常運行,所以,不能準確計量入爐煤量,另外煤質(zhì)監(jiān)督機制不健全,沒有入爐煤熱值化驗,僅根據(jù)燃管中心提供的入廠煤熱值減去120千卡作為入爐煤熱值,以月度提供燃煤量和熱值數(shù)據(jù)正平衡計算得出的煤耗率不能反映機組的真實能耗水平。因此,評估隊以清電公司安生部2004年及2005年1月-5月份機組月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),以燃管中心煤質(zhì)化驗室提供的煤質(zhì)分析月報數(shù)據(jù)為依據(jù)(僅用于鍋爐效率計算),對今年和同期1-
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5月份各機組煤耗進行了反平衡計算,并到生產(chǎn)現(xiàn)場采集運行機組實際運行參數(shù),進行計算驗證對比,以考察機組實際煤耗狀況,同時把影響煤耗的其它因素進行了調(diào)查統(tǒng)計和分析。(注:利用機組月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行反平衡計算,由于汽耗量包括冬季供暖等非生產(chǎn)用汽,非生產(chǎn)用能影響的煤耗量均包括在內(nèi))。通過計算,繪制2005年1-5月與同期全廠發(fā)電煤耗情況對比圖2;統(tǒng)計廠用電率完成情況對比圖3;實際供電煤耗完成情況對比圖4,便于進行對比分析。2004年1-5月份反平衡計算數(shù)據(jù)時間發(fā)電煤耗(g/kWh)廠用電率(%)供電煤耗(g/kWh)發(fā)電量(萬kWh)大機組發(fā)電比 %1月369.429.68409.014960458.742月365.98.49399.855987260.953月363.128.77398.036443567.184月358.719.05394.395297168.285月362.188.35395.186214566.87全廠363.778.8339928902764.582005年1-5月份反平衡計算數(shù)據(jù)時間發(fā)電煤耗(g/kWh)廠用電率(%)供電煤耗(g/kWh)發(fā)電量(萬kWh)大機組發(fā)電比 %1月363.429.59401.975768462.522月369.789.74409.684883957.793月369.049.31406.925441359.094月369.329.09406.255248364.965月363.178.82398.35123862.82全廠366.889.31404.5426565761.47反平衡計算清電公司2004年1~5月發(fā)電煤耗為363.77g/kWh,供電煤耗為399g/kWh。2005年1~5月份實際發(fā)電煤耗為366.88 g/kWh,供電煤耗為404.54g/kWh,同比增加了5.54 g/kWh,該差值與指標分析差值相接近,供電煤耗只相差1.2g/kWh,進一步證實了運行指標的變化不是導(dǎo)致供電煤耗異常的主要因素。
3、機組實際煤耗狀況分析(1)2004年全年反平衡計算發(fā)電煤耗為365.49g/kWh,廠用電率9.26%,供電煤耗為 402.79 g/kWh。扣除非生產(chǎn)用能影響煤11.95g/kWh,2004年實際供電煤耗為 390.84 g/kWh。(2)根據(jù)2005年1-5月份反平衡計算 404.54g/kWh,扣除15.57 g/kWh非生產(chǎn)用能影響煤耗,2005年1-5月份實際供電煤耗應(yīng)為 388.97g/kWh。(3)為了摸清機組實際運行水平,評估隊成員深入生產(chǎn)現(xiàn)場,采集機組運行指標數(shù)據(jù)對其反平衡計算核實,加以驗證。2005年6月24-26日現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)進行反平衡計算表機 號負 荷(MW)蒸汽流量(t/h)計算爐效(%)廠用電率(%)發(fā)電煤耗(g/kWh)供電煤耗(g/kWh)#192.6373.291.72376.66#298.81390.592.43363.58#393.5397.4
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第二篇:發(fā)電公司業(yè)績評估報告
一、企業(yè)基本情況
遼寧清河發(fā)電有限責任公司(以下簡稱“清電公司”)位于遼寧省鐵嶺市清河區(qū),其前身清河發(fā)電廠始建于1966年,1970年第一臺機組并網(wǎng)發(fā)電,經(jīng)4期擴建1984年末全部竣工。
1、2期工程裝機容量4×100MW(其中2期工程2×100MW機組為前蘇聯(lián)生產(chǎn)),3、4期工程裝機容量4×200MW(其中3期工程3×200MW機組為前蘇聯(lián)生產(chǎn)),現(xiàn)總裝機容量1200MW。
清電公司年發(fā)電消耗原煤400萬噸左右,設(shè)計煤種主要為遼寧鐵煤集團生產(chǎn)的長焰煤,發(fā)熱量一般在17145kJ/kg,揮發(fā)分一般在40%。由于鐵煤集團煤炭資源緊張,現(xiàn)煤源主要構(gòu)成為鐵煤集團約25%、黑龍江龍煤集團約30%、內(nèi)蒙古霍煤集團約15%、吉林遼源礦務(wù)局約20%、其他地方礦約10%。煤炭運輸方式為火車運輸,有鐵路專用線 31.3公里,自備機車6臺。
2003年,清電公司作為中國電力投資集團公司主輔分離、運檢分離改革的試點單位,進行了為期一年的深化體制改革工作,至2003年年底將原清河發(fā)電公司一分三,即遼寧清河發(fā)電有限責任公司、遼寧清河電力檢修有限責任公司和遼寧清河電力實業(yè)有限責任公司。改制后的清河發(fā)電有限責任公司作為存續(xù)公司管理和運行發(fā)電資產(chǎn)。
二、評估過程簡述
清電公司能耗專項評估隊根據(jù)集團公司安生綜合函[2005]12號“關(guān)于對清河發(fā)電公司進行能耗專項評估的通知”精神,于 2005年6月22日 至 7月9日 對清電公司的能耗管理進行了為期18天的專項評估。評估隊共有8人組成,其中有隊長1人,隊員7人。評估隊共分三個組,分別是燃料管理組3人,運行指標組2人,非生產(chǎn)耗能組2人。本次評估重點圍繞清電公司自2005年1月至5月供電標準煤耗指標不正常升高的問題,對影響該指標的有關(guān)燃料管理、運行指標管理、非生產(chǎn)耗能管理等因素進行全面評估。評估隊嚴格按照集團公司《發(fā)電企業(yè)業(yè)績目標和評估準則(試行)》、《發(fā)電企業(yè)業(yè)績評估指南(試行)》、《發(fā)電企業(yè)業(yè)績評估管理制度》等業(yè)績評估標準文件為依據(jù),本著“標準高,評估準,分析透”的原則,采取訪談、現(xiàn)場調(diào)查、核查報表和臺帳、調(diào)閱有關(guān)歷史數(shù)據(jù)和規(guī)章制度等方式。評估期間共查閱規(guī)章制度40份、報表121份、有關(guān)文字材料74份、日志37份;訪談有關(guān)人員156人次,其中:廠級領(lǐng)導(dǎo)4人次,中層管理人員36人次,一般管理人員72人次,其他人員51人次;召開座談會2次,問卷調(diào)查1次。此外,評估隊參加了6月末煤場盤煤2次,隨機采樣1次,監(jiān)測原煤采樣2次,抽查原煤樣10份。
為使這次能耗評估活動取得預(yù)期的效果,正式評估前一個月,評估隊按程序?qū)η咫姽灸芎膶m椩u估進行了預(yù)訪問;評估期間,集團公司業(yè)績評估辦公室袁德、柳光池兩位領(lǐng)導(dǎo),親臨現(xiàn)場,指導(dǎo)工作,對評估工作提出了具體要求。此外,清電公司對這次能耗專項評估較為重視,從廠領(lǐng)導(dǎo)到普通員工都能以坦誠開放的態(tài)度提供資料、給予配合,這些為這次專項評估順利完成奠定了良好的基礎(chǔ),為此我們謹向清
第三篇:發(fā)電公司業(yè)績評估報告
一、企業(yè)基本情況
遼寧清河發(fā)電有限責任公司(以下簡稱“清電公司”)位于遼寧省鐵嶺市清河區(qū),其前身清河發(fā)電廠始建于1966年,1970年第一臺機組并網(wǎng)發(fā)電,經(jīng)4期擴建1984年末全部竣工。
1、2期工程裝機容量4×100MW(其中2期工程2×100MW機組為前蘇聯(lián)生產(chǎn)),3、4期工程裝機容量4×200MW(其中3期工程3×200MW機
組為前蘇聯(lián)生產(chǎn)),現(xiàn)總裝機容量1200MW。清電公司年發(fā)電消耗原煤400萬噸左右,設(shè)計煤種主要為遼寧鐵煤集團生產(chǎn)的長焰煤,發(fā)熱量一般在17145kJ/kg,揮發(fā)分一般在40。由于鐵煤集團煤炭資源緊張,現(xiàn)煤源主要構(gòu)成為鐵煤集團約
25、黑龍江龍煤集團約30、內(nèi)蒙古霍煤集團約
15、吉林遼源礦務(wù)局約20、其他地方礦約10。煤炭運輸方式為火車運輸,有鐵路專用線31.3公里,自備機車6臺。
2003年,清電公司作為中國電力投資集團公司主輔分離、運檢分離改革的試點單位,進行了為期一年的深化體制改革工作,至2003年年底將原清河發(fā)電公司一分三,即遼寧清河發(fā)電有限責任公司、遼寧清河電力檢修有限責任公司和遼寧清河電力實業(yè)有限責任公司。改制后的清河發(fā)電有限責任公司作為存續(xù)公司管理和運行發(fā)電資產(chǎn)。
二、評估過程簡述
清電公司能耗專項評估隊根據(jù)集團公司安生綜合函[2005]12號“關(guān)于對清河發(fā)電公司進行能耗專項評估的通知”精神,于2005年6月22日至7月9日對清電公司的能耗管理進行了為期18天的專項評估。評估隊共有8人組成,其中有隊長1人,隊員7人。評估隊共分三個組,分別是燃料管理組3人,運行指標組2人,非生產(chǎn)耗能組2人。本次評估重點圍繞清電公司自2005年1月至5月供電標準煤耗指標不正常升高的問題,對影響該指標的有關(guān)燃料管理、運行指標管理、非生產(chǎn)耗能管理等因素進行全面評估。評估隊嚴格按照集團公司《發(fā)電企業(yè)業(yè)績目標和評估準則(試行)》、《發(fā)電企業(yè)業(yè)績評估指南(試行)》、《發(fā)電企業(yè)業(yè)績評估管理制度》等業(yè)績評估標準文件為依據(jù),本著“標準高,評估準,分析透”的原則,采取訪談、現(xiàn)場調(diào)查、核查報表和臺帳、調(diào)閱有關(guān)歷史數(shù)據(jù)和規(guī)章制度等方式。評估期間共查閱規(guī)章制度40份、報表121份、有關(guān)文字材料74份、日志37份;訪談有關(guān)人員156人次,其中:廠級領(lǐng)導(dǎo)4人次,中層管理人員36人次,一般管理人員72人次,其他人員51人次;召開座談會2次,問卷調(diào)查1次。此外,評估隊參加了6月末煤場盤煤2次,隨機采樣1次,監(jiān)測原煤采樣2次,抽查原煤樣10份。
為使這次能耗評估活動取得預(yù)期的效果,正式評估前一個月,評估隊按程序?qū)η咫姽灸芎膶m椩u估進行了預(yù)訪問;評估期間,集團公司業(yè)績評估辦公室袁德、柳光池兩位領(lǐng)導(dǎo),親臨現(xiàn)場,指導(dǎo)工作,對評估工作提出了具體要求。此外,清電公司對這次能耗專項評估較為重視,從廠領(lǐng)導(dǎo)到普通員工都能以坦誠開放的態(tài)度提供資料、給予配合,這些為這次專項評估順利完成奠定了良好的基礎(chǔ),為此我們謹向清電公司表示感謝。
評估活動,未找出值得推廣的良好實踐,共找出有待改進的地方8項。
三、基本評價及主要評估結(jié)論
(一)能耗管理工作基本評價
今年以來,清電公司在煤炭資源緊張、煤炭質(zhì)量下降、煤炭價格上漲幅度較大、電力市場競爭日趨激烈等不利的外部市場環(huán)境下,能夠克服困難,千方百計組織煤源,爭取多發(fā)電量。今年在去年完成68.05億千瓦時電量的基礎(chǔ)上,1-5月累計完成發(fā)電量265657萬kWh,連續(xù)安全運行達292天,本年已實現(xiàn)一個百日安全生產(chǎn)周期。但是,清電公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,對企業(yè)能耗指標的異常情況,未能引起足夠的重視,也沒有積極采取有效的應(yīng)對措施,以致2005年1-5月供電煤耗指標大幅度上升。2005年1-5月清電公司累計完成供電煤耗424.22g/kWh,同比上升38.57g/kWh。其中1月份完成456.13g/kWh,同比上升70.63g/kWh;2月份完成444.39g/kWh,同比上升58.13g/kWh;3月份完成417.12g/kWh,同比上升32.16g/kWh;4月份完成402.66g/kWh,同比上升16.73g/kWh;5月份完成399.31g/kWh,同比上升13.67g/kWh。
供電煤耗如此大幅度上升是不正常的,反映了企業(yè)在能耗管理上長期存在著較多有待改進的地方:
1、清電公司領(lǐng)導(dǎo)對能耗管理不夠重視。表現(xiàn)在:一是對集團公司下達的2005能耗考核指標:供電煤耗383g/kWh、綜合廠用電率8.8(中電投安生[2005年]62號文件),沒有按計劃分解,分月控制,也沒有具體的保證措施。二是對目前供電煤耗和綜合廠用電遠遠高于集團公司下達的考核指標,沒有及時組織綜合分析,找出影響能耗大幅度升高的真實原因,更沒有具體的解決措施。三是能耗管理上職能部門界面不清晰,責任不明
確,分析不及時,措施不具體,考核不到位。
2、整體能耗管理水平低下,個別環(huán)節(jié)問題比較突出。表現(xiàn)在:一是思想意識、管理意識、市場意識、效益意識淡化,還沒有完全擺脫舊的思維方式和工作方法;二是燃料基礎(chǔ)管理工作薄弱。燃料管理只注重煤耗和入廠、入爐煤熱值差兩個指標,忽視全過程管理;數(shù)據(jù)統(tǒng)計人為調(diào)整,煤耗不準確,以致出現(xiàn)入廠、入爐煤熱
值差和供電煤耗值大起大落,根本不能反映機組的實際煤耗水平;煤場管理薄弱,采、制樣、化驗工作缺少有效的監(jiān)督約束機制;三是非生產(chǎn)用能管理觀念陳舊,缺乏效益意識。非生產(chǎn)用能計量裝置不全,無法核實真實的供熱、供電負荷,只是象征性收取,無法保證全額回收,大部分都納入煤耗計算,影響了機組煤耗水平。四是運行指標管理粗放,很多經(jīng)濟指標長期偏離設(shè)計值和規(guī)定值,沒有組織研究解決,使得機組運行經(jīng)濟性較差。
(二)主要評估結(jié)論
1、在當前設(shè)備健康狀況、機組運行工況和發(fā)電負荷率等條件下,機組全年平均供電煤耗應(yīng)在380g/kWh以下
(1)在不增加機組技術(shù)改造前提下,通過加強設(shè)備檢修、維護和運行管理,提高機組運行指標水平和大機組發(fā)電比,減少啟停次數(shù),降低各種單耗和綜合廠用電率,至少可降低供電煤耗10g/kWh。
(2)加強非生產(chǎn)用熱、用電管理,規(guī)范與實業(yè)公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系,對非生產(chǎn)用熱、用電做到全部收費,至少可降低供電煤耗12g/kWh。
要實現(xiàn)這一目標,最重要的是加強燃料全過程管理(包括入廠、入爐煤熱值檢驗、入爐煤計量、煤場管理、燃煤的摻燒調(diào)配等),提高檢驗的準確性,減小熱值差,保持入爐煤質(zhì)相對穩(wěn)定,最大限度地降低各種損耗。
2、清電公司2005年1-5月供電煤耗上升原因
清電公司2005年1-5月供電煤耗累計完成值與同期比較上升了38.57g/kWh,需多耗用原煤15.52萬噸。
(1)生產(chǎn)小指標綜合影響使供電煤耗上升5.54g/kWh,多耗用原煤2.23萬噸。評估隊用反平衡方法計算與同期比較,今年因發(fā)電量較同期少發(fā)23370萬千瓦時,綜合廠用電率同比上升0.61個百分點,生產(chǎn)小指標綜合影響使供電煤耗上升5.54g/kWh(機組指標分析影響上升4.34g/kwh),多耗用原煤2.23萬噸。
(2)供電煤耗存在人為壓低現(xiàn)象,煤耗上升13.35g/kWh,使煤場虧損5.37萬噸。評估隊用反平衡方法計算2004年1-5月供電煤耗累計值為399g/kWh,煤耗水平基本符合機組實際情況。清電公司2004年1-5月份統(tǒng)計上報供電煤耗累計值385.65g/kWh,人為調(diào)整,影響煤耗上升13.35g/kWh,以致賬面存量增加,引起煤場虧損5.37萬噸,煤場虧損對今年煤耗大幅度升高有較大影響。
(3)燃料管理影響供電煤耗上升19.68g/kwh,多耗用原煤7.92萬噸,是今年1-5月供電煤耗上升幅度較大的主要原因。
(詳細分析見附件1;2005年1-5月非生產(chǎn)供熱耗煤同比無影響。)
四、有待改進的地方
(一)煤耗計算數(shù)據(jù)混亂,不能反映機組真實煤耗水平
事實依據(jù):
1、煤耗計算采用原始數(shù)據(jù)混亂。清電公司統(tǒng)計上報供電煤耗計算入爐煤耗煤量數(shù)據(jù)源有三個,分別是燃管中心月統(tǒng)計耗煤量、皮帶秤月累計用煤量、生產(chǎn)早報累計上煤量。2005年1月采用皮帶秤計量耗煤量379976噸,2005年2月采用燃管中心上報耗煤量309429噸,2005年5月采用生產(chǎn)早報累計上煤量329538噸。
2、計算入爐煤量人為調(diào)整。2004年7月燃管中心上報耗煤量為335710噸,而計算煤耗所用入爐煤量為319710噸,人為調(diào)整16000噸;2004年8月燃管中心上報耗煤量為373934噸,而計算煤耗所用入爐煤量為328934噸,人為調(diào)整45000噸;2004年11月燃管中心上報耗煤量為393592噸,而計算煤耗所用入爐煤量為377592噸,人為調(diào)整16000噸;2005年5月生產(chǎn)早報耗煤量為329538噸,而計算煤耗所用入爐煤量為319538噸,人為調(diào)整10000噸。
3、入爐煤熱值不是實際檢測值,而是入廠煤熱值減去人為調(diào)整數(shù)確定入爐煤熱值。2004年1~2月在入廠煤熱值上減去120kcal/kg,3~6月在入廠煤熱值上減去110kcal/kg,10月在入廠煤熱值上減去410kcal/kg。2005年2月在入廠煤熱值上減去318kcal/kg,3~5月在入廠煤熱值上減去120kcal/kg。
4、皮帶秤1995年安裝至今不能正常運行,無法對入爐煤量用計量裝置進行統(tǒng)計。2005年4月19—28日,皮帶秤數(shù)據(jù)失靈,分爐上煤量和累計上煤量均在億噸以上;6月26日,8號爐上煤量出現(xiàn)負數(shù)。
原因分析:
1、清電公司對煤耗指標管理概念不清,只關(guān)注煤耗指標的最終數(shù)據(jù),不重視對影響煤耗各個環(huán)節(jié)的過程管理;對集團公司及中電國際的燃料管理制度執(zhí)行不力,對煤耗管理沒有明確一個職能部門歸口負責,煤耗管理的相關(guān)部門職責不清,當煤耗出現(xiàn)不正常波動時,沒有管理部門和責任人進行全面分析,查找原因,制定相應(yīng)的整改和防范措施,而是隨意調(diào)整數(shù)據(jù)。
2、入爐煤沒有采樣裝置,也沒有采取相應(yīng)的措施,無法對入爐煤質(zhì)量進行檢驗,造成了入爐煤熱值人為調(diào)整確定,同時也不能對入廠煤質(zhì)量進行核對監(jiān)督。
3、清電公司長期不重視皮帶秤管理,皮帶秤檢定制度不符合集團公司的要求,皮帶秤檢定有章不循?!肚咫姽救济喝霠t計量系統(tǒng)檢修、維護、校驗管理規(guī)定》3.1條款:入爐計量系統(tǒng)每月進行一次實煤標定,不符合集團公司燃料管理制度每月校驗2~4次的規(guī)定。實際工作中也沒有按自己規(guī)定的制度校驗皮帶秤,2005年僅4月和6月各校驗一次。
改進建議:
1、公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從思想上高度重視能耗的過程管理,嚴格執(zhí)行集團公司燃料管理的有關(guān)規(guī)定。建立完善的入爐煤計量及采、制、化管理制度,明確煤耗歸口管理部門及相關(guān)部門職責,建立煤耗分析管理制度,定期進行發(fā)、供電煤耗的正、反平衡驗證,對不正常的煤耗波動保持高度的警覺,及時組織分析、查找原因,限期制定措施、加以解決,確保入廠煤和入爐煤熱值差的真實性。
2、煤耗的計算和數(shù)據(jù)統(tǒng)計要嚴格執(zhí)行《統(tǒng)計法》,數(shù)據(jù)源要真實、準確,應(yīng)將皮帶秤的計量數(shù)據(jù)作為燃煤量的唯一數(shù)據(jù)來源。有關(guān)部門報表和數(shù)據(jù)應(yīng)協(xié)調(diào)一致,出現(xiàn)不一致時,應(yīng)及時分析,如涉及到數(shù)據(jù)調(diào)整時要附調(diào)整依據(jù)和文字說明。
3、針對體制改革后出現(xiàn)的設(shè)備維護與運行界面不清、協(xié)調(diào)困難等問題,清電公司應(yīng)及時與檢修公司簽訂規(guī)范、嚴謹?shù)脑O(shè)備維護合同,在合同中明確工作內(nèi)容、工作標準及可操作的考核條款,必要時中電國際應(yīng)派人進行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。清電公司自身要建立健全設(shè)備巡查、維護監(jiān)督、考核機制,盡快投運入爐煤采樣裝置,以獲得真實的入爐煤熱值。
4、重視皮帶秤的管理,加強皮帶秤的運行、維護、校驗工作,提高其投入使用率,保證計量的連續(xù)性和準確性。皮帶秤校驗必須符合集團公司燃料管理制度的要求,并認真執(zhí)行。
(二)燃煤檢驗未建立雙重核對機制,缺少有效監(jiān)控手段
事實依據(jù):
1、入廠煤的采、制、化工作均由燃管中心一家完成,無法對入廠煤質(zhì)量實行有效監(jiān)督。
2、入爐煤沒有采樣裝置,也沒有獨立的入爐煤化驗室,無法反映入爐煤的真實熱值,也不能對入廠煤熱值進行核對。
3、評估隊在6月22日和6月28日現(xiàn)場觀察時,發(fā)現(xiàn)采、制樣均不能按照國標要求嚴格執(zhí)行,煤車采樣深度不夠,二分器使用不符合標準。采樣班共有25人,其中主要擔負采、制樣操作的臨時工12人,均無證上崗。
原因分析:
1、清電公司對集團公司燃料管理制度關(guān)于建立雙重化驗核對機制的重要性認識不足、執(zhí)行不力,目前入廠煤驗收只有一個部門負責,沒有形成相互監(jiān)督的機制。
2、對采、制樣的主要操作人員(臨時工)培訓不夠,采、制操作不規(guī)范,帶班人員監(jiān)督不到位。
3、公司領(lǐng)導(dǎo)針對日耗煤量較大,來車數(shù)量較多,人工采樣很難按照“國標”要求車車規(guī)范采樣以及冬季凍車嚴重、采樣代表性差的問題,沒有認真研究,采取有效措施。
改進建議:
1、嚴格按照集團公司及中電國際燃料管理制度的要求,盡快建立雙重化驗核對機制。加強燃料效能監(jiān)察工作,成立以監(jiān)審部門牽頭的燃料監(jiān)督小組,每月不定期抽查采、制、化工作,尤其要加大自購煤的監(jiān)督力度。
2、積極研究采用入廠煤機械采樣裝置的可行性;盡快采用入爐煤連續(xù)采樣裝置。
3、加強對采、制樣人員的管理,建立采、制樣人員的定期輪換制度,對采、制樣人員嚴格培訓,做到全員持證上崗。
4、針對目前煤炭市場變化、煤質(zhì)下降的實際,建立應(yīng)變機制,對信譽度較差的礦點來煤,采取有效的采制化措施,準確核實來煤的真實熱值。
(三)煤場管理不規(guī)范,出現(xiàn)不正常虧盈
事實依據(jù):
1、煤場盤點數(shù)據(jù)不準確,出現(xiàn)不正常虧盈。2004年9月6日和9月7日兩次盤點盈虧相差8048噸,兩次盤煤東煤場分別選用1.15噸/m3和1.0235噸/m3不同的密度。2004年3月煤場盤虧15808噸,8月盤虧20536噸,9月28日盤虧55725噸,10月盤盈2004噸。
2、煤場盤點不規(guī)范,沒有做到按月盤點。評估隊查閱2004年和2005年盤點記錄,發(fā)現(xiàn)2004年3月是中旬盤點,6月是下旬盤點,9月是上旬盤點,11月是下旬盤點,不符合規(guī)定。煤場盤點未按集團公司燃料管理制度規(guī)定做到每月盤點一次,如2004年1月、2月、4月、5月、12月、2005年1月沒有盤點;盤煤時,未按要求進行煤堆整形;庫存煤密度長時間未做測定,僅憑經(jīng)驗數(shù)據(jù)估算。
3、煤場存煤不能按照集團公司燃料管理制度規(guī)定的不同煤種分堆存放、先堆先用,對燃用高揮發(fā)份的褐煤沒有撒均壓實、定期測溫。6月28日評估隊參加廠里煤場盤點時,發(fā)現(xiàn)東煤場北側(cè)和中部各有一處自燃。評估隊訪談有關(guān)人員,了解到儲煤場2004年發(fā)生多起自燃,今年3月末、4月初也曾發(fā)生過大面積自燃。
4、摻燒手段單一。清電公司制定的混配煤管理規(guī)定中的摻燒方案僅明確來煤的直接摻燒,沒有煤場取用時的劣質(zhì)煤摻燒方案。
原因分析:
1、清電公司沒有嚴格執(zhí)行集團公司的燃料管理制度,對煤場管理不重視,沒有采取有效措施。
2、煤場盤點組織混亂,責任不清,分工不合理,沒有制定盤點標準和執(zhí)行程序。煤場出現(xiàn)不正常虧盈時,沒有及時分析,查找原因,而是任其盈虧,人為調(diào)整數(shù)據(jù)。
3、煤場管理有章不循。清電公司2004年10月下發(fā)了《燃料儲煤場質(zhì)量保證管理制度》,制度中規(guī)定了盤煤、儲煤場定期整形、防止自燃等內(nèi)容,但是都沒有認真執(zhí)行。煤場管理有關(guān)部門和人員責任心不強,主動性差,積極性不高。
4、清電公司對煤場儲存的高揮發(fā)份煤種沒有積極利用煤場現(xiàn)有設(shè)備進行摻配,以致高揮發(fā)份煤種長期存儲,造成熱值損失和自燃。
改進建議:
1、按照集團公司燃料管理制度的要求,修改和完善煤場管理制度,明確相關(guān)部門的職責,認真執(zhí)行,并按制度檢查和考核,建立長效考核機制。
2、制定煤場盤點標準和執(zhí)行程序,明確盤點人員和責任部門,嚴格固定盤煤時間,完善盤煤手段,改進盤煤方法,盤點記錄要規(guī)范齊全,參加盤點人員要簽字。
3、按集團公司的要求,完善煤場的儲存措施,完善煤場消防、噴淋設(shè)備。按煤種分堆存放,定期測溫,防止自燃。
4、充分利用現(xiàn)有設(shè)備,合理組織實施燃煤摻燒方案,重點加強高揮發(fā)份煤種的摻燒,真正作到先堆先用,燒舊存新,減少煤場損失。
(四)燃料數(shù)據(jù)統(tǒng)計不嚴謹,隨意性大
事實依據(jù):
1、煤場虧噸損耗,隨意沖銷。2004年9月份財務(wù)報表核銷儲損耗煤66589噸,2004年12月又沖回。
2、燃料庫存數(shù)據(jù),統(tǒng)計不規(guī)范。2004年12月財務(wù)報表期末結(jié)余燃煤庫存126924噸,燃料報表12月期末賬面存煤60335噸,相差66589噸。2005年1月燃料報表期初庫存為47342噸與2004年12月燃料報表期末賬面存煤60335噸相差12993噸。2004年9月燃管中心向商務(wù)部和財務(wù)部分別報出電生16—1表,月末庫存分別為51817噸和47021噸,燃管中心燃料報表2004年11月月末結(jié)存量為85899噸,而2004年12月月初結(jié)存量則變?yōu)?4200噸,數(shù)據(jù)均不一致。
3、入爐煤沒有熱值化驗,熱值差完全是人為調(diào)整數(shù)字。2004年7月熱值差調(diào)整為360kcal/kg,8月為287kcal/kg,9月為290kcal/kg,10月為410kcal/kg,11月為400kcal/kg,12月為280kcal/kg;2005年1、3、4、5月在入廠煤熱值上減去120kcal/kg,2月熱值差調(diào)整為318kal/kg。
原因分析:
1、清電公司沒有嚴格執(zhí)行集團公司燃料管理制度的有關(guān)規(guī)定,不能保證燃料數(shù)據(jù)的真實性、準確性。
2、清電公司沒有從根本上研究熱值差增大、煤耗升高的真實原因,不懂管理,不會管理,不學習管理,不研究管理,當發(fā)現(xiàn)帳物不符時,為了保持煤耗的相對平穩(wěn)或控制熱值差在規(guī)定范圍內(nèi),弄虛作假,隨意調(diào)整數(shù)據(jù)。
3、沒有認真執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計、審核的有關(guān)規(guī)定,相關(guān)負責人審核流于形式,不能及時發(fā)現(xiàn)和糾正統(tǒng)計數(shù)據(jù)的錯誤,以致出現(xiàn)數(shù)據(jù)的不統(tǒng)一。
改進建議:
1、清電公司應(yīng)認真學習《統(tǒng)計法》,重視燃料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,嚴格執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī),杜絕虛假數(shù)據(jù)。
2、煤耗計算要嚴格按照集團公司的要求采用規(guī)范的正平衡方法計算,用反平衡方法校驗。
3、制定燃料統(tǒng)計管理辦法,建立健全數(shù)據(jù)填報、審核、批準程序,落實責任部門和責任人。對主要統(tǒng)計結(jié)果要有部門負責人及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字。
(五)非生產(chǎn)用能基礎(chǔ)管理薄弱,機制不完善
事實依據(jù):
1、企業(yè)沒有制訂非生產(chǎn)用熱、用電管理辦法,也沒有制訂相應(yīng)的工作標準,部門和相關(guān)工作人員管理職責不清。雖然編寫了《非生產(chǎn)用汽管理方案》、《企業(yè)內(nèi)部非生產(chǎn)用電管理辦法》、《生產(chǎn)、非生產(chǎn)用汽流量計維護分工和統(tǒng)計計量管理》等制度,但沒有形成正式文件,也未以此為依據(jù),認真執(zhí)行。
2、非生產(chǎn)用電、用汽管理粗放、隨意。根據(jù)電廠《非生產(chǎn)用電管理規(guī)定》中第3大項第1條:“非生產(chǎn)用電范圍僅限于企業(yè)內(nèi)部的非生產(chǎn)部分,不對外供電”,而由6kV母線引出的肖臺子線雞場變,為清河區(qū)公安局、檢察院等單位提供電能,顯然已超出此范圍。評估隊現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),存在私自接電、接汽現(xiàn)象。
3、非生產(chǎn)用電收費沒有保證措施。非生產(chǎn)用電每月由安生部負責抄表,財務(wù)部根據(jù)安生部抄表數(shù)據(jù)進行收費,而對于未交費的用電部分沒有相應(yīng)的保證措施。根據(jù)財務(wù)部提供數(shù)據(jù),2005年1-4月非生產(chǎn)用電電費回收金額僅占應(yīng)收費用的32.31。
4、非生產(chǎn)用電、用汽協(xié)議不規(guī)范,收費標準低于成本和市場價格。2004年清電公司與經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司(清電實業(yè)公司)簽訂的供熱合同規(guī)定:每噸乏汽(實際供熱蒸汽不是乏汽而是抽汽)費用為12.37元。沈陽地區(qū)供熱蒸汽的市場價格是每噸100元左右,若按照清電公司商務(wù)部提供的每噸蒸汽折算113公斤標煤來算,每噸蒸汽的成本價為48元(不含除鹽水成本),供汽價格僅相當于電廠成本價格的四分之一。2005年1-5月非生產(chǎn)用汽影響供電煤耗共計15.57g/kWh。
5、非生產(chǎn)供熱未按實際負荷收費。由于供熱沒有計量裝置,清電公司和清河實業(yè)公司簽訂的供熱協(xié)議,按實業(yè)公司提供的67.5萬平方米收費,經(jīng)評估隊測算,實際熱負荷遠大于此。根據(jù)沈陽市熱力工程設(shè)計研究院提供的數(shù)據(jù),沈陽及周邊地區(qū)每平方米供熱標準新屋50J/s,舊屋65J/s。供汽流量用安生部提供的95t/h、供暖標準取用每平方米60J/s,核算供暖面積應(yīng)在100萬平方米左右;跟據(jù)機組實際運行情況,供暖期間8號機帶熱負荷能力已達極限,由此推斷機組帶熱網(wǎng)面積遠不止是實業(yè)供熱公司提供的67.5萬平方米。
6、非生產(chǎn)用電存在不收費和收費價格不合理現(xiàn)象。非生產(chǎn)用電54家,不收費24家,2005年1—5月份不收費電量4278429kWh,占非生產(chǎn)用電量55。原為企業(yè)養(yǎng)雞場提供的電源,養(yǎng)雞場關(guān)停后,現(xiàn)為清河區(qū)反貪局、檢察院等單位提供電能,長期不收費。對社會一些供電用戶收費標準2005年5月前按0.25元/kWh,5月起調(diào)整為0.30元/kWh,低于職工社會用電0.45元/kWh價格。
7、生產(chǎn)與非生產(chǎn)用汽是由4臺10萬機的三段抽汽與4臺20萬機的二段、五段抽汽供給,8號機主要擔負熱網(wǎng)供汽。采用二段抽汽進行對外供汽既不經(jīng)濟,也不符合節(jié)約能源的原則。
原因分析:
1、清電公司對非生產(chǎn)用能不重視,沒有建立一套完整規(guī)范的管理制度和收費保證機制,非生產(chǎn)用能基本疏于管理。
2、非生產(chǎn)用能對企業(yè)能耗影響程度模糊不清,非生產(chǎn)用能費用回收沒有保證措施,不能及時足額收回,以致出現(xiàn)供熱不按實際面積收費、收費標準過低和費用不能全額收取等問題。
3、清電公司領(lǐng)導(dǎo)觀念陳舊,缺乏市場意識。企業(yè)體制改革后,與實業(yè)公司、檢修公司的關(guān)聯(lián)交易仍停留在原來的觀念和方法上。
4、采用供熱蒸汽不進行經(jīng)濟性比較和認真測算,缺乏對機組經(jīng)濟運行的綜合考慮。
改進建議:
1、提高非生產(chǎn)用能對全廠能耗影響的認識,盡快建立健全配套、完善和適應(yīng)新體制需要的規(guī)章制度,執(zhí)行制度要有檢查和考核,保證各項管理制度順利執(zhí)行,形成規(guī)章制度閉環(huán)管理。
2、將非生產(chǎn)用能管理納入節(jié)能監(jiān)督管理,落實專責人和責任人,明確各自的職責,并與經(jīng)濟責任制考核掛鉤。
3、按市場化運作規(guī)則,規(guī)范清電公司與檢修公司、實業(yè)公司之間的關(guān)聯(lián)交易,明確甲、乙方的權(quán)利、義務(wù)以及收費標準,按合同規(guī)定承擔各自的責任。鑒于家屬住房已商品化,有些房屋經(jīng)過買賣產(chǎn)權(quán)性質(zhì)發(fā)生了變化,因此在對外供熱方面一律按市場價格收費,對本企業(yè)職工的供暖可以以一定的方式進行補貼,這樣既保證了職工的利益,也維護了企業(yè)自身效益,同時也便于向其他用戶收費。
4、針對機組抽汽供暖對整個企業(yè)經(jīng)濟性的影響,應(yīng)借助必要的計量手段,采用機組等效焓降法進行綜合計算,確定單位供熱成本。
(六)非生產(chǎn)用能底數(shù)不清,部分用能不收費
事實依據(jù):
1、非生產(chǎn)用汽沒有計量,用汽量不清。清電公司曾于2002年在現(xiàn)場裝有10塊寧夏銀河儀表有限公司生產(chǎn)的WJ-3050-13A渦街流量表,用于生產(chǎn)和非生產(chǎn)供汽計量,由于管理不善,在2003年初至2004年已陸續(xù)全部損壞,至今未修復(fù)。由于無計量,非生產(chǎn)用汽底數(shù)不清,非生產(chǎn)用汽對煤耗影響按照每年核定的取暖費用進行折算,2004年1-2月用汽量按照20t/h,2005年1-3月用汽量按照40t/h,而安生部根據(jù)以往表計的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來核算供汽量應(yīng)在95t/h左右。計算供電煤耗所扣除的供汽量遠遠小于實際供汽量。
2、非生產(chǎn)用電有四分之一單位無表計量,電量隨意提供。非生產(chǎn)用電單位包括實業(yè)公司、電力建設(shè)安裝公司、檢修公司和社會相關(guān)單位,共計54家,裝有計量表計單位40家,另有14家單位沒有安裝計量表計,造成無法按實際收取電費。
3、大多數(shù)非生產(chǎn)用電用戶表計是安裝在用戶側(cè),母線至用戶表計間線損與變損均計入廠用電量中。生產(chǎn)與非生產(chǎn)用汽在同一條蒸汽管路上,且沒有計量裝置,難以分清生產(chǎn)與非生產(chǎn)用汽,管理困難。
4、沒有正式的非生產(chǎn)用電、用汽的計量點圖,非生產(chǎn)用電、用汽線路及計量點布置不盡合理,給日常管理工作帶來困難。
原因分析:
1、清電公司領(lǐng)導(dǎo)對非生產(chǎn)用能不重視,對非生產(chǎn)用能的計量、收費等工作長期疏于管理,缺乏切實可行的管理辦法和手段,造成大量非生產(chǎn)用能流失。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)對非生產(chǎn)用能收費管理不利,支持不夠,無保證機制;收費責任部門職責不清,無監(jiān)督考核措施。
3、對于非生產(chǎn)用能計量裝置的損壞、配置不全等問題,長期無人過問、無人管理。
改進建議:
1、公司領(lǐng)導(dǎo)要高度重視非生產(chǎn)用能管理,完善相關(guān)管理制度和措施,明確部門職責,建立考核監(jiān)督機制,做到非生產(chǎn)用能經(jīng)濟合理,管理規(guī)范,收費到位。
2、清電公司應(yīng)完善計量表計的配置,加強計量表計的維護管理、建立健全計量裝置臺帳,做到計量準確,管理有序,按表收費。
3、盡快組織有關(guān)專職人員對現(xiàn)有的非生產(chǎn)用電、用汽單位進行摸底排查,繪制出明確清晰的用電、用熱計量點圖,經(jīng)批準下發(fā)至相關(guān)部門。
4、認真做好機組生產(chǎn)與非生產(chǎn)用汽的屬性界定工作,廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)班組取暖、化學制水用汽應(yīng)納入生產(chǎn)用汽。
5、對外供汽,同一單位應(yīng)采用獨立管道集中供汽,安裝總表。非生產(chǎn)用電用戶表計應(yīng)裝在母線側(cè),線損和變損的合理分擔應(yīng)與用戶以協(xié)議的形式明確。
(七)運行指標管理粗放制度執(zhí)行不到位
事實依據(jù):
1、能耗控制沒有保證措施。集團公司下達清電公司2005年供電煤耗383g/kWh、綜合廠用電率8.8的能耗指標,沒有具體的落實計劃和保證措施。對于集團公司提出煤耗三年達到設(shè)計值的要求,清電公司雖然于2005年5月16日制定了規(guī)劃上報中電國際,但未下發(fā)執(zhí)行。
2、能耗指標考核不全面。一是清電公司僅有節(jié)約用油考核辦法,其它如補水率、綜合廠用電率、輔機單耗、配煤合格率等運行指標沒有考核辦法。二是沒有全面開展運行指標競賽活動,小指標競賽僅在發(fā)電部一個部門開展,沒有在其他生產(chǎn)部門進行,存在局限性。三是小指標競賽沒有確定目標值,以月度完成平均值為考核標準。
3、生產(chǎn)日報、月報數(shù)據(jù)不齊全。清電公司《安全生產(chǎn)日報》沒有反映機組運行狀況的機爐參數(shù)、效率等指標,《火力發(fā)電廠運行月報表》缺少鍋爐漏風、機組發(fā)、供電煤耗等指標,不便于管理人員掌握機組運行狀況。
4、運行分析制度執(zhí)行不到位。清電公司《運行分析管理制度》規(guī)定:運行分析包括崗位分析、專業(yè)分析、專題分析及運行分析。但是,指標分析僅在月度進行,對制粉系統(tǒng)缺陷多、#4機組啟動過程中脹差大、#4機組振動降壓運行、#7機組調(diào)速系統(tǒng)擺動滑參數(shù)降真空運行等問題沒有進行專業(yè)分析或?qū)n}分析。
5、熱力試驗開展不正常。沒有按《節(jié)能技術(shù)監(jiān)督實施細則》規(guī)定定期對鍋爐漏風、制粉系統(tǒng)漏風和灰場灰水比濃度進行試驗和檢測。鍋爐漏風、制粉系統(tǒng)漏風試驗規(guī)定每月進行一次,實際已長期未做;灰場灰水比濃度2004年至今僅進行過一次測試。
6、熱工儀表沒有做到定期校驗和維護,部分計量表計不齊全、不準確?;瘜W制水、供水表計已損壞兩年,至今未修復(fù)或更換;所有機組無單機補水表計;#
1、#
3、#6機組真空與排汽溫度不對應(yīng),#
1、#
3、#8爐給水流量與鍋爐蒸發(fā)量不對應(yīng),數(shù)據(jù)見下表:
機組
真空(-kPa)
排汽溫度℃
對應(yīng)溫度℃
機組
蒸汽流量t/h
給水流量t/h
#
194.68
38.433.2
5#1
2322
#
394.4
37.6
34.27
#3
372
338
#6
93.7
39.0
36.48
#8
442
473
注:當時大氣壓99.83kPa
原因分析:
1、公司領(lǐng)導(dǎo)沒有按集團公司要求,對能耗指標做到“明確責任,落實措施,進行分析,確保管理不失控”。
2、清電公司對運行指標管理不重視,沒有做到認真策劃,指標管理沒有形成一套完整、規(guī)范的管理體系。
3、運行指標管理沒有建立嚴格的分析、改進、監(jiān)督、考核機制,制度執(zhí)行不嚴格,工作存在隨意性,一些基礎(chǔ)工作沒有落實。
4、不重視熱力試驗工作,現(xiàn)鍋爐熱力試驗組工作環(huán)境差,試驗設(shè)備陳舊、不齊全。熱力試驗組設(shè)置不合理。熱力試驗組機、爐專業(yè)分開,造成力量分散,資源不能合理配置,導(dǎo)致日常試驗、檢測工作不能正常開展。
5、儀表校驗工作不到位。體制改革后,儀表校驗由檢修公司負責,發(fā)電公司沒有很好理順同檢修公司的關(guān)聯(lián)交易關(guān)系,導(dǎo)致熱工儀表校驗、維護不及時。
改進建議:
1、認真貫徹集團公司對能耗指標的要求,要制定具體的落實措施,明確責任部門和責任人,建立有效監(jiān)督和激勵機制,確保管理不失控,對已經(jīng)制定的煤耗三年達設(shè)計值的規(guī)劃要進一步細化和完善,增強可操作性,盡快下發(fā)執(zhí)行。
2、按照集團公司技術(shù)監(jiān)督和能耗管理等方面的文件要求,及時修改完善節(jié)能技術(shù)監(jiān)督實施細則并印發(fā)執(zhí)行,規(guī)范和指導(dǎo)節(jié)能管理工作。根據(jù)人員變動,及時調(diào)整三級節(jié)能網(wǎng)成員,并積極開展活動。
3、完善指標管理考核辦法,開展指標競賽活動。將補水率、綜合廠用電率、輔機單耗、配煤合格率等運行指標納入考核范圍,并與經(jīng)濟責任制掛鉤。
4、完善生產(chǎn)日報、月報表。在現(xiàn)有的《安全生產(chǎn)日報》、《火力發(fā)電廠月報表》中增加反映機組運行狀況的主要參數(shù),便于運行和管理人員及時發(fā)現(xiàn)問題,開展分析工作。
5、在定期分析的基礎(chǔ)上,針對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象,認真開展專業(yè)分析或?qū)n}分析。運行指標分析,要分析單機指標變化情況、月度計劃完成情況等。
6、嚴格執(zhí)行定期試驗、監(jiān)測制度。對機爐熱力試驗組人員進行組合,配齊常規(guī)性試驗儀器,改善工作環(huán)境,開展好日常熱力試驗和檢測工作,為運行調(diào)整和設(shè)備檢修提供依據(jù)。
7、嚴格執(zhí)行儀表、計量裝置定期校驗維護制度,保證表計的準確性,正確反應(yīng)機組真實運行狀況。安裝(更換)化學制水、供水表計、單機補水表計,準確掌握全廠制水及單機補水情況。
(八)設(shè)備運行可靠性差影響機組經(jīng)濟性
事實依據(jù):
1、機組部分運行參數(shù)沒有達到規(guī)定值。2005年1-5月份生產(chǎn)月報表中顯示,#
4、#7機主汽壓力比額定值分別低0.26MPa、0.47MPa,200MW機組主汽溫度平均低6.47℃,再熱汽溫平均低9.34℃;凝汽器端差大,#2機組10℃,#4機組12.9℃,#5機組13.3℃,#6機組10.2℃;部分鍋爐排煙溫度偏高,24日現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn):#1爐排煙溫度平均171℃,#2爐排煙溫度平均145℃,#6爐排煙溫度平均170℃,#7爐排煙溫度平均177℃,后煙道高達190℃。#
1、2爐排煙溫度比設(shè)計值120℃分別高出51℃、25℃,#
6、7爐排煙溫度比設(shè)計值152℃分別高出18℃、25℃。
2、制粉系統(tǒng)設(shè)備故障率高、出力低、單耗大。清電公司2005年1-5月份,制粉系統(tǒng)設(shè)備消缺影響發(fā)電量1192萬kWh,占所有輔機影響電量的63.04;其消缺耗油,占輔機消缺用油總量893噸的60。#
3、#4爐風扇磨煤機性能低,檢修一次運行600小時后出力明顯降低。#5至#7爐鋼球磨煤機由于存在高負荷運行時大瓦溫度高的問題,鋼球裝載量少,不能達最佳充球量,制粉出力低,設(shè)備運行時間長,增加耗電量。
3、部分熱力系統(tǒng)嚴密性差,增加了汽水、熱能及電能損失。清電公司2005年每月機組補水量在60000噸左右,按平均發(fā)電汽耗率3.7kg/kWh計算,全廠補水率實際達3.5以上(含非生產(chǎn)用汽)。通過對#6機組檢查發(fā)現(xiàn),鍋爐定排總門、事故放水門、甲側(cè)省煤器放水門、所有過熱器、再熱汽疏水門存在內(nèi)漏,汽水通過母管排至定排擴容器。100MW機組因凝汽器銅管漏,影響給水品質(zhì),鍋爐排污量增大,導(dǎo)致高溫、高壓汽水及熱損失增加。#
1、#
2、#7鍋爐省煤器再循環(huán)門內(nèi)漏,影響鍋爐效率。#6至#8機給水泵再循環(huán)門內(nèi)漏,使給水泵耗電率升高。
4、機組負壓系統(tǒng)不嚴密,影響運行經(jīng)濟性。8臺機組中,除#
6、#7機組外,其它機組真空嚴密性全部超標,#5機達到1700Pa/min。
5、因設(shè)備缺陷導(dǎo)致機組降參數(shù)運行。如#
1、#5爐省煤器,#3爐水冷壁泄漏,降壓運行;#4機振動、#7機調(diào)速系統(tǒng)擺動滑參數(shù)、降真空運行。
原因分析:
1、體制改革后關(guān)聯(lián)交易沒有及時跟進,設(shè)備維護不到位。清電公司體制改革后設(shè)備檢修和維護由檢修公司承擔,發(fā)電公司沒有及時同檢修公司簽訂檢修、維護合同,2004年8月份簽訂2004檢修維護合同,2005年6月份簽訂2005檢修維護合同。2004年和2005年設(shè)備檢修維護工作有半年時間處于無合同約束狀態(tài),導(dǎo)致設(shè)備維護不到位,機組運行可靠性和經(jīng)濟性差。
2、《發(fā)電設(shè)備維護、消缺、節(jié)檢及季節(jié)性維修承包合同》及《設(shè)備缺陷管理制度》中考核規(guī)定不具體,可操作性差,考核不到位,檢修質(zhì)量不能保證。2004年對檢修公司的維護、消缺考核沒有兌現(xiàn)。2005年1—5月份因檢修質(zhì)量差、缺陷處理不及時導(dǎo)致的少發(fā)電量、多耗油量等現(xiàn)象在考核中沒有體現(xiàn),每月對檢修公司僅有200—600元象征性的考核。
3、設(shè)備狀況差,影響機組運行參數(shù)。主、再熱汽溫及100MW鍋爐汽壓不能正常投自動,運行人員有時疏于調(diào)整。設(shè)備異常,迫使機組降壓或滑壓運行;所有鍋爐吹灰器不能正常投用導(dǎo)致汽溫低、排煙溫度高。#8爐對煤種變化適應(yīng)性差,風機在高轉(zhuǎn)速運行時易發(fā)生振動,降出力運行,氧量不充足,影響燃燒調(diào)整及高負荷時產(chǎn)生結(jié)焦現(xiàn)象,造成汽溫偏低;無入爐煤采樣裝置,不能及時準確提供入爐煤質(zhì)分析數(shù)據(jù),運行人員缺少燃燒調(diào)整依據(jù)。
4、生產(chǎn)現(xiàn)場缺乏測溫儀、測振表等常規(guī)性監(jiān)測儀表,不便于運行人員及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題。
改進建議:
1、與檢修公司及時簽訂規(guī)范的設(shè)備檢修、維護合同,建立相互關(guān)聯(lián)且具有可操作性的考核約束機制。按設(shè)備缺陷分類,規(guī)定處理時限,對因設(shè)備缺陷處理不及時、檢修質(zhì)量差等原因造成電量損失、燃油消耗增多、運行參數(shù)異常、設(shè)備可調(diào)性下降等問題在合同中明確考核規(guī)定。
2、嚴格執(zhí)行設(shè)備缺陷管理制度。規(guī)范設(shè)備巡檢、缺陷統(tǒng)計、缺陷處理、檢修驗收等各個環(huán)節(jié);對當前影響機組經(jīng)濟運行的設(shè)備缺陷,如表計不準、閥門內(nèi)漏、保溫破損、運行指標偏離設(shè)計值、機組汽溫、汽壓不能投入自動控制等問題,應(yīng)明確責任,盡快加以解決;對暫時不能解決的問題組織分析和調(diào)研,制定切實可行的計劃和規(guī)劃,限期解決
3、發(fā)電公司各專業(yè)技術(shù)人員和點檢人員,應(yīng)開展設(shè)備狀況定期分析,確定各機組不同工況下運行保證值和期望值。對日常出現(xiàn)的指標異常應(yīng)及時組織分析,盡快查找原因;對自己負責管轄的設(shè)備切實做到心中有數(shù),根據(jù)設(shè)備狀況及時組織檢修公司進行檢修、消缺工作,并對檢修過程實施監(jiān)督,檢修后對檢修過程及檢修質(zhì)量進行評估。
4、生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)配備能滿足生產(chǎn)需要的測溫儀和測振表,設(shè)立轉(zhuǎn)機振動檢測記錄臺帳、汽水系統(tǒng)閥門、設(shè)備保溫檢測記錄臺帳,并對以上設(shè)備進行定期檢查。
5、加強與東北電力科學研究院的合作,做好機組經(jīng)濟性診斷、調(diào)整試驗工作,切實解決鍋爐排煙溫度高、#8爐再熱汽溫低、機組真空嚴密性差等實際問題。
6、加強調(diào)度管理,根據(jù)負荷曲線合理調(diào)度機組運行方式,提高大機組發(fā)電比例,優(yōu)化運行調(diào)整,提高機組經(jīng)濟性。盡可能保持機組連續(xù)運行,減少啟停次數(shù),加強輸煤調(diào)度,合理配煤,穩(wěn)定燃燒,降低燃油消耗;降低風機、制粉、給水泵等大輔機的耗電率提高運行經(jīng)濟性。
7、完善、利用DCS系統(tǒng),為在線監(jiān)視、科學分析、指標考核管理等建立平臺,提供技術(shù)支持。
附件
1清電公司2005年1-5月
供電煤耗上升幅度較大的原因分析
清電公司2005年1-5月供電煤耗與同期比上升了38.57g/kWh,評估隊從燃料管理、非生產(chǎn)耗能管理、運行指標管理等方面,進行了全面分析,結(jié)果如下:
一、清電公司機組目前供電煤耗實際水平分析
1、評估隊用反平衡方法計算2005年1-5月供電煤耗為404.54g/kWh,其中:10萬機組為429.8g/kWh,20萬機組為355g/kWh,扣除非生產(chǎn)供熱影響15.57g/kWh(1-3月按清電公司安生部提供的供熱負荷130t/h計算,4月、5月按35t/h計算),供電煤耗為388.97g/kWh。
2、2005年6月供電煤耗計算結(jié)果
(1)評估隊現(xiàn)場采集數(shù)據(jù),用反平衡計算為390.03g/kWh;
(2)清電公司用反平衡計算為396.96g/kWh,正平衡計算402.84g/kwh;
3、2005年7月1日東北電科院做#6機組大修前熱效率試驗,反平衡計算發(fā)電煤耗346.33g/kWh。2005年6月24—26日評估隊現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)反平衡計算發(fā)電煤耗為346.67g/kwh,同東北電科院計算基本一致。
通過以上計算以及綜合比較同類機組的熱耗和綜合廠用電水平,評估隊認為清電公司在目前能耗管理水平、機組健康狀況、運行工況和發(fā)電負荷率下,機組全年平均煤耗水平應(yīng)在402g/kWh以內(nèi),扣除供熱影響應(yīng)在390g/kWh以內(nèi)。
二、2005年1-5月供電煤耗同比上升38.57g/kwh和原煤耗用量情況分析
2005年1-5月,清電公司完成發(fā)電量265657萬千瓦時,同比少發(fā)23370萬千瓦時,應(yīng)少耗用原煤量12.75萬噸,統(tǒng)計報表反映在少發(fā)23370萬千瓦時電量情況下,反而多耗用12.22萬噸,兩相合計同比多耗用24.97萬噸。分析如下:
1、2005年1-5月入爐煤熱值累計為17507.82kJ/kg,同比下降1308kJ/kg,需多耗煤10.79萬噸。
2、非生產(chǎn)供熱今年1-5月扣除21636噸,而去年同期僅扣除8269噸,同比多扣1.34萬噸,相對少耗用原煤1.34萬噸。
3、清電公司2005年1-5月統(tǒng)計上報供電煤耗累計值同比上升38.57g/kWh,需多耗用原煤15.52萬噸。具體分析:
(1)機組指標影響,評估隊用反平衡計算2005年1-5月供電煤耗同比上升5.54g/kWh,多耗用原煤2.23萬噸。
(2)清電公司計算2004年1-5月供電煤耗累計為385.65g/kWh,評估隊反平衡計算為399g/kWh。清電公司計算2005年1-5月供電煤耗累計為424.22g/kWh,評估隊反平衡計算為404.54g/kWh。清電公司計算2005年1-5月煤耗同比上升38.57g/kWh,評估隊反平衡計算同比上升5.54g/kWh,兩者相差33.03g/kWh。在機組狀況基本不變情況下,用反平衡方法計算煤耗升幅情況基本符合實際。因此,評估隊認為2004年1-5月機組實際供電煤耗值應(yīng)為399g/kwh。2004年1-5月,清電公司上報的供電煤耗累計385.65g/kWh不符合機組實際情況,人為壓低13.35g/kwh,相對賬面增加5.37萬噸。
(3)燃料管理影響供電煤耗上升19.68g/kwh,多耗用原煤7.92萬噸。主要原因:
a、入廠煤熱值影響。由于沒有入爐煤化驗數(shù)據(jù),入廠煤熱值的真實水平對清電公司供電煤耗影響較大,因沒有監(jiān)控和驗證手段,影響程度無法量化。但是,通過對有關(guān)數(shù)據(jù)分析,評估隊發(fā)現(xiàn)入廠煤熱值存在虛高現(xiàn)象,入廠煤熱值的虛高對煤耗的上升有重要影響。
b、冬季凍煤影響。冬季凍煤對取樣化驗和清車底帶來困難也將造成一定的熱值和量的損失,無法量化分析。
c、煤場儲損影響。煤場儲存一定的高揮發(fā)煤種,因管理措施不到位,造成煤場熱值和自燃損失,無法量化分析。
三、燃料因素對供電煤耗的影響與分析
燃料管理影響供電煤耗上升19.68g/kwh,多耗用原煤7.92萬噸。評估隊用反平衡計算發(fā)、供電煤耗與同期比較,機組運行狀況對供電煤耗的大幅上升影響不大。因此判斷,供電煤耗大幅度上升與燃料管理過程有較大關(guān)系,煤場有較大虧損的可能性。但是,由于清河發(fā)電公司2004年12月和2005年1月均沒有提供盤煤報告,煤場虧損具體數(shù)據(jù)無法核實。分析如下:
1、煤場出現(xiàn)較大虧損可能性分析
(1)2004年末,財務(wù)賬面存煤126924噸,而燃管中心帳存煤為60335噸,煤場虧損66589噸,至今未作處理,因此煤場繼續(xù)出現(xiàn)虧損的可能性存在。
(2)從燃運部統(tǒng)計上煤量和機組發(fā)電量同期對比以及發(fā)電原煤耗與熱值趨勢變化對比分析來看,入廠煤的熱值存在虛高現(xiàn)象,從而影響煤耗升高。2005年2月與去年同期比較見下表:
時間項目
發(fā)電量
(萬kwh)
燃運耗煤量(噸)
入廠煤熱值(kcal/kg)
入廠煤直上量(噸)
04年2月
5987
2310580
4719
2710
4105年2月
48839
312654
4800
300468
同比
-1103
52074
29427
2005年2月入廠熱值較同期入廠熱值高81kcal/kg,入廠煤直上量今年2月較去年同期多29427噸,燃運部統(tǒng)計耗煤量2005年2月較去年同期多2074噸,但發(fā)電量比去年同期減少11033萬kwh。由于入廠煤直上量接近燃運部統(tǒng)計耗煤量,入廠熱值與入爐熱值的熱值差很小,鍋爐燃燒工況一致,鍋爐效率一致,相同的熱值、相同的煤量應(yīng)發(fā)出相同的電量,但清電公司2005年2月實際發(fā)電量較去年同期下降很多,而耗用煤量反而增加,由此說明2005年入廠煤熱值有虛高現(xiàn)象。
此外,從2004年1月至2005年5月發(fā)電原煤耗(發(fā)電原煤耗是一個反映入爐煤量、入爐熱值與發(fā)電量之間關(guān)系的經(jīng)濟指標)與入廠煤熱值對比趨勢來看,2004年3月以后入廠煤熱值變化幅度不大,但發(fā)電原煤耗從7月開始大幅度升高,一直到今年5月,始終居高不下,而機組本身效率并無太大變化,說明入爐煤熱值下降幅度較大,如果熱值差是穩(wěn)定的,則說明入廠煤熱值有虛高現(xiàn)象(趨勢見下圖,數(shù)據(jù)變化見附表)。
項目
單位
2004-
12004-
22004-
32004-
42004-
52004-6
2004-7
2004-8
2004-9
燃運發(fā)電原煤耗
g/kwh
578.6
518.7
505.4
556.4
559.5
586.9
659.6
699.9
665.7
商務(wù)報表發(fā)電原煤耗
g/kwh
510.6
537.1
539.7
576.5
563.5
583.3
609.6
624.8
651.5
入廠煤熱值
Kcal/kg
4991
4737
4692
4348i
4474
4343
4477
4307
4321
項目
單位
2004-10
2004-11
2004-12
2005-1
2005-2
2005-3
2005-4
2005-5
燃運發(fā)電原煤耗
g/kwh
643.4
639.6
647.1
670.3
640.2
627.8
628.2
647.8
商務(wù)報表發(fā)電原煤耗
g/kwh
646
619.2
634.9
649.5
621.6
663.4
643.6
618.1
入廠煤熱值
kcal/kg
4400
4369
4300
4537
4800
4094
4094
42282、因煤場管理不規(guī)范,造成儲存損失。由于2004年煤炭資源緊張,進了一些低質(zhì)煤和高揮發(fā)煤,同時難以組織優(yōu)質(zhì)煤摻配,以致儲存時間較長,造成熱值損失和自燃損失,無法量化。
3、冬季有4個月左右出現(xiàn)凍煤,一是取樣困難,易造成熱值虛高,引起煤耗上升;二是清車底困難,帶來煤量的損失,無法量化。
綜上分析,清電公司要從根本上解決目前供電煤耗較高的問題,必須切實加強燃料全過程管理。采取有效措施提高入廠煤質(zhì)量和入廠煤質(zhì)檢驗的準確性,完善煤質(zhì)檢驗監(jiān)督機制,防止入廠煤值虛高現(xiàn)象的發(fā)生。此外,要采取有效措施,減少煤場儲存和冬季凍煤所造成的各種損耗。
四、非生產(chǎn)用能對供電煤耗的影響及分析
清電公司非生產(chǎn)用能主要有非生產(chǎn)用電、非生產(chǎn)用熱和非生產(chǎn)用煤三部分。
1、非生產(chǎn)用煤對供電煤耗的影響及分析
非生產(chǎn)用煤主要是在水工分場,2臺容量為1t/h供冬季取暖的燃煤鍋爐。每年11月至來年3月共需4車皮約合240噸原煤,非生產(chǎn)用煤對供電煤耗影響很小,可以忽略不計。
2、非生產(chǎn)用電對供電煤耗的影響及分析
非生產(chǎn)用電包括收費和不收費兩部分,由安生部按月抄表計量分別統(tǒng)計。2005年1-2月,有已結(jié)算的130萬kWh非生產(chǎn)用電從發(fā)電廠用電中扣除,而3到5月份則將全部結(jié)算與未結(jié)算463萬kWh非生產(chǎn)用電從發(fā)電廠用電中扣除。1-5月非生產(chǎn)用電中未結(jié)算的單位有不收費單位(職工家屬區(qū)深井水用電、家屬區(qū)取暖熱網(wǎng)用電、辦公摟廠區(qū)路燈照明等)以及未裝表計單位,電量合計428萬kWh。1-5月扣除未結(jié)算非生產(chǎn)用電量共計244萬kWh,影響廠用電率0.09,影響供電煤耗率0.49g/kWh。
清電公司自2004年1月起(2005年1、2月除外),計算發(fā)電廠用電量時采用總計廠用電量扣除所有非生產(chǎn)用電量(包括結(jié)算與未結(jié)算部分),而未結(jié)算電量的多少影響著發(fā)電廠用電率,同時也影響供電煤耗率,因此,在計算發(fā)電廠用電率時應(yīng)將非生產(chǎn)用電中結(jié)算電量與未結(jié)算電量分別考慮。因此,非生產(chǎn)用電的變化不是影響2005年1-5月供電煤耗增高的主要因素。
3、清電公司非生產(chǎn)用汽主要包括冬季供暖、班組浴池、工業(yè)用汽等三個方面
每年10月中旬至來年4月中旬的冬季供暖主要由8號機提供,根據(jù)實業(yè)公司下屬熱力公司經(jīng)理介紹,近幾年熱力公司供暖面積在逐年增加,2004年熱力公司供暖面積有67.5萬平方米,其中33萬平方米是職工住宅,收費面積有27萬平方米。清電公司其余7臺機組全年連續(xù)不間斷地向班組浴池與工業(yè)用汽單位提供汽源,非生產(chǎn)用汽數(shù)量很大,生產(chǎn)與非生產(chǎn)用汽共裝表計10塊已全部損壞,無法統(tǒng)計出非生產(chǎn)用汽量的多少,因而也就無法準確計算非生產(chǎn)用汽對供電煤耗的影響。
清電公司曾于2002年裝有10塊寧夏銀河儀表有限公司生產(chǎn)的WJ-3050-13A渦街流量表。評估隊根據(jù)歷史的抄表數(shù)據(jù),即清電公司安生部提供的供給熱力公司供熱蒸汽流量參考值95t/h、工業(yè)用汽與生產(chǎn)現(xiàn)場和浴池用汽參考值35t/h進行標煤折算,2005年1-4月由于非生產(chǎn)用汽而影響供電煤耗約18g/kWh;而清電公司商務(wù)部在計算非生產(chǎn)用汽對煤耗影響時是按照每年核定的取暖費用進行折算的,2005年1-3月蒸汽流量按40t/h,這樣同比2004年1-2月的20t/h(清電公司商務(wù)部核定數(shù)據(jù)),非生產(chǎn)用汽影響供電煤耗變化分別為2g/kWh、4g/kWh??梢?,非生產(chǎn)用汽是清電公司非生產(chǎn)用能中對能耗影響最大的部分,但不是影響2005年同比2004年供電煤耗增高的主要因素。
綜上分析,非生產(chǎn)用電、用熱雖然不是影響今年1-5月煤耗大幅度升高的主要原因,但是,對清電公司目前供電煤耗有較大的影響。因此,清電公司應(yīng)切實加強對非生產(chǎn)用電、用熱的管理,盡快完善有關(guān)計量裝置,規(guī)范關(guān)聯(lián)關(guān)系,明確收費標準,建立健全相關(guān)制度、落實崗位責任和經(jīng)濟責任制考核,確保非生產(chǎn)用能費用全數(shù)收回。通過以上措施,供電煤耗至少可降低12g/kWh(按清電公司提供數(shù)據(jù)計算,2004年全年非生產(chǎn)供熱影響供電煤耗11.95g/kWh,非生產(chǎn)用電也有一定影響,僅今年1-5月就影響0.49g/kWh)。
五、運行指標對供電煤耗的影響及分析1、2005年1-5月份與同期運行指標對供電煤耗的影響分析
由于清河發(fā)電公司一直使用正平衡計算煤耗,雖然汽機、鍋爐試驗組每月根據(jù)指標完成情況計算并提供機組效率,但沒有作為統(tǒng)計煤耗計算的校核依據(jù),指標對煤耗的影響得不到體現(xiàn)。評估隊對清電公司2005年1-5月份與2004年同期的20項小指標進行了對比分析(汽輪機指標、廠用電率采用耗差分析法)。
下表中的各項參數(shù)采用電廠運行月報表1-5月份平均值,報表數(shù)據(jù)由運行人員人工抄寫而成,會有一定偏差,分析結(jié)果可能存在誤差,但不影響對總體變化趨勢的分析。
清河發(fā)電公司2005年1-5月份與同期經(jīng)濟指標比較分析表
序號
名稱
單位
2004年
2005年
影響煤耗升降
序號
名稱
單位
2004年
2005年
影響煤
耗升降
1汽機負荷
80.3181.7
4-0.54
2主汽壓力
MPa
11.4
511.33
0.2
3廠用電率
8.83
9.31
2.13
給水溫度
℃
224.7
222.4
0.31
4爐負荷率
0
真空率
95.26
95.44
-0.61
5輻射損失
0
排煙溫度
℃
147.23
150
0.78
6大機組發(fā)電比
64.58
61.47
1.31
燃料發(fā)熱量
kJ/kg
19400
18290
7對外供汽
噸
燃煤灰份
31.36
32.15
8汽水損失率
2.0
2.17
0.21
氧量
6.7
6.43
主汽溫度
℃
534.9
532.6
0.45
飛灰可燃物
2.22
1.78
再熱汽溫
℃
531.5
530.2
0.1
爐渣可燃物
2.22
1.78
合計供電標準煤耗增加:4.34g/kWh
分析結(jié)果表明2005年1-5月份因為指標變化影響全廠供電煤耗僅為4.34g/kWh,不是引起煤耗異常波動的主要因素。
主要指標影響情況分析如下:
(1)大機組發(fā)電量比下降。根據(jù)清電公司機組煤耗水平計算,大機組發(fā)電比每變化1,大約影響煤耗0.42g/kWh。2005年1-5月份200MW機組發(fā)電占總發(fā)電量的比率為61.47,同比降低3.11個百分點,使煤耗升高約1.31g/kWh。2005年1-5月份與同期大機組發(fā)電比完成情況如圖1:
(2)機組補水率升高。清電公司8臺機組投產(chǎn)運行年限已久,設(shè)備趨于老化,維護不到位,機組汽水系統(tǒng)嚴密性較差,機組補水率較高。2005年1-5月份補水率累計完成2.17,同比升高0.17個百分點,影響煤耗增加0.21g/kWh。
(3)廠用電率升高。受煤質(zhì)變化及發(fā)電量同比減少等因素的影響,導(dǎo)致引送風機、制粉、輸煤、給水泵耗電率和公用系統(tǒng)耗電率升高。2005年1-5月份發(fā)電廠用電率完成9.31,同比上升0.48個百分點,影響供電煤耗升高2.13g/kWh。
(3)其他指標影響。其他指標如汽溫、汽壓、排煙溫度等與去年同期相差不大,同比對煤耗影響較小,負荷率、真空率有所升高,還影響煤耗下降,綜合影響僅為0.69g/kWh。
2、2005年1-5月份與同期煤耗反平衡核算結(jié)果及分析
清電公司入爐煤計量裝置不能正常運行,所以,不能準確計量入爐煤量,另外煤質(zhì)監(jiān)督機制不健全,沒有入爐煤熱值化驗,僅根據(jù)燃管中心提供的入廠煤熱值減去120千卡作為入爐煤熱值,以月度提供燃煤量和熱值數(shù)據(jù)正平衡計算得出的煤耗率不能反映機組的真實能耗水平。因此,評估隊以清電公司安生部2004年及2005年1月-5月份機組月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),以燃管中心煤質(zhì)化驗室提供的煤質(zhì)分析月報數(shù)據(jù)為依據(jù)(僅用于鍋爐效率計算),對今年和同期1-5月份各機組煤耗進行了反平衡計算,并到生產(chǎn)現(xiàn)場采集運行機組實際運行參數(shù),進行計算驗證對比,以考察機組實際煤耗狀況,同時把影響煤耗的其它因素進行了調(diào)查統(tǒng)計和分析。(注:利用機組月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行反平衡計算,由于汽耗量包括冬季供暖等非生產(chǎn)用汽,非生產(chǎn)用能影響的煤耗量均包括在內(nèi))。
通過計算,繪制2005年1-5月與同期全廠發(fā)電煤耗情況對比圖2;統(tǒng)計廠用電率完成情況對比圖3;實際供電煤耗完成情況對比圖4,便于進行對比分析。
2004年1-5月份反平衡計算數(shù)據(jù)
時間
發(fā)電煤耗
(g/kWh)
廠用電
率()
供電煤耗(g/kWh)
發(fā)電量
(萬kWh)
大機組發(fā)電比
1月
369.429.68
409.0
149604
58.74
2月
365.9
8.49
399.8
559872
60.95
3月
363.12
8.77
398.0
364435
67.18
4月
358.71
9.05
394.39
52971
68.28
5月
362.18
8.35
395.18
62145
66.87
全廠
363.77
8.83
399
289027
64.58
2005年1-5月份反平衡計算數(shù)據(jù)
時間
發(fā)電煤耗(g/kWh)
廠用電
率()
供電煤耗(g/kWh)
發(fā)電量
(萬kWh)
大機組發(fā)電比
1月
363.42
9.59
401.97
57684
62.52
2月
369.78
9.74
409.68
48839
57.79
3月
369.04
9.31
406.92
54413
59.09
4月
369.32
9.09
406.25
52483
64.96
5月
363.17
8.82
398.3
51238
62.82
全廠
366.88
9.31
404.54
265657
61.47
反平衡計算清電公司2004年1~5月發(fā)電煤耗為363.77g/kWh,供電煤耗為399g/kWh。2005年1~5月份實際發(fā)電煤耗為366.88g/kWh,供電煤耗為404.54g/kWh,同比增加了5.54g/kWh,該差值與指標分析差值相接近,供電煤耗只相差1.2g/kWh,進一步證實了運行指標的變化不是導(dǎo)致供電煤耗異常的主要因素。
3、機組實際煤耗狀況分析
(1)2004年全年反平衡計算發(fā)電煤耗為365.49g/kWh,廠用電率9.26,供電煤耗為402.79g/kWh??鄢巧a(chǎn)用能影響煤11.95g/kWh,2004年實際供電煤耗為390.84g/kWh。
(2)根據(jù)2005年1-5月份反平衡計算404.54g/kWh,扣除15.57g/kWh非生產(chǎn)用能影響煤耗,2005年1-5月份實際供電煤耗應(yīng)為388.97g/kWh。
(3)為了摸清機組實際運行水平,評估隊成員深入生產(chǎn)現(xiàn)場,采集機組運行指標數(shù)據(jù)對其反平衡計算核實,加以驗證。
2005年6月24-26日現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)進行反平衡計算表
機號
負荷
(MW)
蒸汽流量(t/h)
計算爐效
()
廠用電率
()
發(fā)電煤耗
(g/kWh)
供電煤耗
(g/kWh)
#
192.6
373.291.72
376.66
#2
98.81
390.592.43363.58
#3
93.5
397.4
92.14
379.04
#4
#5
#6
152.8
475
90.39
346.67
#7
134.8
424.4
88.38
353.73
#8
145.3
442.5
91.54
327.53
全廠
717.81
9.1
354.53
390.03
注:(1)#
4、#5機組檢修(2)機組平均負荷率79.76
從上表中計算所得結(jié)果來看,6臺機組平均發(fā)電煤耗為354.53g/kWh,供電煤耗為390.03g/kWh。與2005年1-5月份采用月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)反平衡計算結(jié)果404.54g/kWh低14.51g/kWh。出現(xiàn)差距的原因分析:
a、由于#
4、#5機組檢修,只采集到了6臺機組的運行數(shù)據(jù),但#4機組發(fā)電煤耗最高,從2005年1-5月份及同期煤耗反平衡計算結(jié)果來看,#4機組平均發(fā)電煤耗高達408g/kWh,#5機組為348g/kWh,兩臺機組影響全廠發(fā)電煤耗降低3.55g/kWh。
b、目前(6月份)供暖已停在,減少了非生產(chǎn)用汽對煤耗的影響,降低煤耗10.96g/kWh。
C、6月30日遼寧電科院對6號機組進行了熱力試驗,試驗結(jié)果:汽機熱耗率8841.8kj/kWh,鍋爐效率89(未修正),計算發(fā)電煤耗346.33g/kWh,與評估隊計算發(fā)電煤耗346.67g/kWh基本一致。
4、清電公司1995年至2005年歷年發(fā)、供電煤耗完成情況
從清電公司歷年供電煤耗完成情況來看,1997年以前始終在388g/kWh左右。隨著設(shè)備的老化,效率下降,1998年升至395g/kWh。之后,結(jié)合機組大修,通流部分改造,機組效率升高,煤耗又逐漸下降,恢復(fù)到387g/kWh左右的平均水平。2004年下半年開始出現(xiàn)不正常升高,2005年1-5月份猛增至424g/kWh。煤耗短時間內(nèi)突然出現(xiàn)大幅度波動現(xiàn)象,從技術(shù)分析角度解釋不通,況且設(shè)備狀況和運行參數(shù)無異常變化。因此,必須從生產(chǎn)經(jīng)營管理方面查找原因。
發(fā)電煤耗、供電煤耗及廠用電率完成情況統(tǒng)計如下圖
5、圖6。
1995年-20005年供電煤耗廠用電率完成情況統(tǒng)計表
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
發(fā)電煤耗
348
349
351
357
354
351
349
350
351
354
384
供電煤耗
388
388
388
395
392
389
387
386
387
390
424
廠用電率
10.15
10.01
9.7
9.75
9.75
9.76
9.84
9.39
9.27
9.26
9.31
綜上分析,目前清電公司機組運行指標偏離設(shè)計(規(guī)定)值,也是影響供電煤耗值升高的主要因素之一。因此,清電公司應(yīng)加強設(shè)備檢修和維護,提高機組健康水平,減少啟停次數(shù);強化運行管理,完善小指標競賽機制,優(yōu)化機組運行方式,提高大機組發(fā)電比,降低各種輔機單耗和熱耗;進行燃煤摻燒,合理調(diào)度,提高入爐煤質(zhì)量,減少燃油耗用量。評估隊認為,通過以上措施,提高機組運行經(jīng)濟性,供電煤耗至少可以降低10g/kWh以上。
第四篇:發(fā)電實習報告
發(fā)電實習報告合集10篇
在生活中,我們使用報告的情況越來越多,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢?以下是小編整理的發(fā)電實習報告10篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
發(fā)電實習報告 篇1透過在學校的學習對電廠的基本知識有一個基本的認識,透過結(jié)合電廠實際狀況對風力發(fā)電廠有一個更加清晰的認識。
一、風電廠的主要設(shè)備及其簡介
大風壩風電廠的風力發(fā)電機屬于大型水平軸風力渦輪機,其組件簡介如下:
1、大型水平軸風力渦輪機組件
2、轉(zhuǎn)子葉片——捕獲風能并將其轉(zhuǎn)換為轉(zhuǎn)軸的轉(zhuǎn)動能
3、轉(zhuǎn)軸——將轉(zhuǎn)動能轉(zhuǎn)移到發(fā)電機內(nèi)
4、發(fā)動機箱——一個箱子,其中包含:
5、變速箱——用于增加轉(zhuǎn)子中心和發(fā)電機之間的轉(zhuǎn)軸速度
6、發(fā)電機——利用轉(zhuǎn)軸的轉(zhuǎn)動能,透過電磁性發(fā)電
7、電子控制裝置——監(jiān)視系統(tǒng),用于在出現(xiàn)故障時關(guān)掉渦輪和控制偏航裝置。
8、偏航控制器——移動轉(zhuǎn)子使其與風向持續(xù)一致
9、制動裝置——在出現(xiàn)電力超載或系統(tǒng)故障時停止轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)。
10、塔架——支撐轉(zhuǎn)子和發(fā)動機箱,并將整個裝置上升到更高位置,使葉片不會碰到地面。
11、電力設(shè)備——從發(fā)電機向下透過塔架輸送電流,還可控制渦輪機的多個安全部件
風力發(fā)電機是將風能轉(zhuǎn)換為機械功的動力機械,又稱風車。廣義地說,它是一種以太陽為熱源,以大氣為工作介質(zhì)的熱能利用發(fā)動機。許多世紀以來,風力發(fā)電機同水力機械一樣,作為動力源替代人力、畜力,對生產(chǎn)力的發(fā)展發(fā)揮過重要作用。近代機電動力的廣泛應(yīng)用以及二十世紀50年代中東油田的發(fā)現(xiàn),使風力機的發(fā)展緩慢下來。
70年代初期,由于“石油危機”,出現(xiàn)了能源緊張的問題,人們認識到常規(guī)礦物能源供應(yīng)的不穩(wěn)定性和有限性,于是尋求清潔的可再生能源遂成為現(xiàn)代世界的一個重要課題。風能作為可再生的、無污染的自然能源又重新引起了人們重視。
根據(jù)風力發(fā)電機旋轉(zhuǎn)軸的區(qū)別,風力發(fā)電機能夠分為水平軸風力發(fā)電機和垂直軸風力發(fā)電機。
水平軸風力發(fā)電機:旋轉(zhuǎn)軸與葉片垂直,一般與地面平行,旋轉(zhuǎn)軸處于水平的風力發(fā)電機。
垂直軸風力發(fā)電機:旋轉(zhuǎn)軸與葉片平行,一般與地面吹垂直,旋轉(zhuǎn)軸處于垂直的風力發(fā)電機。
目前占市場主流的是水平軸風力發(fā)電機,平時說的風力發(fā)電機通常也是指水平軸風力發(fā)電機。目前水平軸風力發(fā)電機的功率最大已經(jīng)做到了5wm左右。垂直軸風力發(fā)電機雖然最早被人類利用,但是用來發(fā)電還是近10多年的事。與傳統(tǒng)的水平軸風力發(fā)電機相比,垂直軸風力發(fā)電機具有不用對風向,轉(zhuǎn)速低,無噪音等優(yōu)點,但同時也存在起動風速高,結(jié)構(gòu)復(fù)雜等缺點,這都制約了垂直軸風力發(fā)電機的應(yīng)用。
根據(jù)定槳矩失速型風機和變速恒頻變槳矩風機的特點,國內(nèi)目前裝機的電機一般分為二類:
異步型
(1)籠型異步發(fā)電機;功率為600/125kw750kw800kw1250180kw定子向電網(wǎng)輸送不同功率的50hz交流電
(2)繞線式雙饋異步發(fā)電機;功率為1500kw定子向電網(wǎng)輸送50hz交流電,轉(zhuǎn)子由變頻器控制,向電網(wǎng)間接輸送有功或無功功率。
同步型
(1)永磁同步發(fā)電機;功率為750kw1200kw1500kw由永磁體產(chǎn)生磁場,定子輸出經(jīng)全功率整流逆變后向電網(wǎng)輸送50hz交流電
(2)電勵磁同步發(fā)電機;由外接到轉(zhuǎn)子上的直流電流產(chǎn)生磁場,定子輸出經(jīng)全功率整流逆變后向電網(wǎng)輸送50hz交流電
二、風機發(fā)電原理
風力發(fā)電渦輪機中,渦輪葉片旨在捕獲風中的動能。其余結(jié)構(gòu)幾乎與水力發(fā)電裝置完全一樣:當渦輪葉片捕獲風能并開始轉(zhuǎn)動時,它們會轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)子中心與發(fā)電機之間的轉(zhuǎn)軸。發(fā)電機將轉(zhuǎn)動能轉(zhuǎn)換為電力。就其本質(zhì)而言,透過風來發(fā)電就是將能量從一種介質(zhì)中轉(zhuǎn)移到另一種介質(zhì)。風能完全來自于太陽。當太陽加熱某塊陸地時,這塊陸地周圍的空氣會吸收掉部分熱量。到達必須溫度后,較熱的空氣開始十分快地上升,因為在體積相同的狀況下,熱空氣比冷空氣要輕。移動較快(較熱)的空氣粒子比移動較慢的粒子產(chǎn)生的壓力大,因此在給定高度下維持正常氣壓所需的粒子較少(要了解有關(guān)空氣溫度和壓力的更多信息,請參見熱氣球工作原理)。當較輕的熱空氣突然上升時,較冷的空氣會快速流入以填補熱空氣留下的空隙。這股流入以填補空隙的空氣就是風。在朝著風所經(jīng)過的通道上放置類似轉(zhuǎn)子葉片的物體,風將推動它,從而將部分動能轉(zhuǎn)移到葉片上。這就是風力渦輪機從風中捕獲能量的方式。
三、風力發(fā)電廠的生產(chǎn)過程
無論是風力發(fā)電、火力發(fā)電、水力發(fā)電。其發(fā)電原理都是一樣的,唯一的不同只是作用在發(fā)電機上的動力源不同?;鹆Πl(fā)電廠是依靠化石燃料軟換成熱能,這個過程在蒸汽鍋爐或燃氣機的燃燒室內(nèi)完成;而后熱能轉(zhuǎn)換成機械能。而水力發(fā)電即是利用水的勢能推動水輪機,再由水輪機帶動發(fā)電機轉(zhuǎn)動,發(fā)電。風力發(fā)電機則是利用風能作用在漿葉上,漿葉轉(zhuǎn)動帶動發(fā)電機轉(zhuǎn)動,從而完成風能和電能的轉(zhuǎn)換。這樣的發(fā)電方式無任何副產(chǎn)物殘留,環(huán)保低碳,但卻對自然條件的要求較為嚴格。
風電廠共有64臺750kw的風力發(fā)電機組,屬于水平軸風力發(fā)電機。在機組成功克服了高海拔風電場空氣密度低、高潮濕、多雷暴、易凝露、強紫外線等一系列不利因素,持續(xù)了長時間無故障地穩(wěn)定運行,機組可利用率在99、5%以上。風機漿葉在受到風力推動后,帶動發(fā)電機轉(zhuǎn)動,然后發(fā)電機發(fā)出690v電壓,經(jīng)過風機下的變壓裝置進行一次升壓到35kv,然后進過場內(nèi)變電站進行二次升壓到110kv,然后對時切入電網(wǎng)。
渦輪機中最常用的敏感性安全系統(tǒng)可能是受超過閾值的風速觸發(fā)的“制動”系統(tǒng)。這些裝置使用電源控制系統(tǒng),當風速過高時啟動制動裝置,當風速下降低于45mph(20米/秒)時“松開制動裝置”。現(xiàn)代大型渦輪機設(shè)計使用多種不同類型的制動系統(tǒng):
角度控制——渦輪機的電子控制器監(jiān)視渦輪的功率輸出。當風速高于45mph(20米/秒)時,輸出功率將過高,此時控制器通知葉片改變角度,使葉片與風向不一致。這樣做能夠減慢葉片的轉(zhuǎn)動。角度控制系統(tǒng)要求(轉(zhuǎn)子上的)葉片安裝角度是可調(diào)整的。
被動停止控制——葉片以固定角度安裝在轉(zhuǎn)子上,但設(shè)計使得葉片中的扭曲角度可在風速過高時對葉片進行制動。葉片具有一個特殊的角度,可在風速超過某一值時導(dǎo)致葉片的逆風面產(chǎn)生湍流,從而使葉片停止轉(zhuǎn)動。簡單來說,當應(yīng)對風向的葉片角度過陡,以至于開始消除上升力,從而降低葉片速度時,空氣動力學作用將停止。
主動停止控制——這種功率控制系統(tǒng)的葉片能夠調(diào)整角度,類似角度控制系統(tǒng)中的葉片。主動停止系統(tǒng)按照角度控制系統(tǒng)的方式讀取功率輸出,但不是調(diào)整葉片角度使其與風向不一致,而是調(diào)整角度使它們停止轉(zhuǎn)動。
四、對風力發(fā)電的認識
風能是一種清潔能源,是能夠再生的,在自然界中的永恒產(chǎn)物,在以后的世界能源中很定占據(jù)必須的席位。
世界不可再生資源已隨著我們的戰(zhàn)爭,我們的工業(yè)化的發(fā)展,被洗的很干凈,我們的原油價格漲得嚇人,還一向見不到頂,我國的稀土,隨著出口的劇增,為自己后代保留不多。
我們的煤炭,全送到火力發(fā)電站燃燒殆盡。然后給整個空氣污染貢獻力量。現(xiàn)有可再生資源不能再利用了!
我們渴求新能源的崛起!將資源的開發(fā)轉(zhuǎn)移到新能源的開發(fā)中來吧!給未來留下期望!還世界一個干凈的明天!為新能源奮斗!
為風能的發(fā)展而奮斗!看好達坂城風力發(fā)電站!看好風能產(chǎn)業(yè)。
五、主要收獲體會:
1、透過此次參觀實習使我初步了解了新疆的風能資源的分布狀況,風力發(fā)電的發(fā)展?jié)摿εc趨勢,理解了風力發(fā)電的基本狀況和風力發(fā)電所需的基本條件。對電氣自動化專業(yè)加深了認識。
2、體會到了電氣自動化專業(yè)對風力發(fā)電的重大作用,更加提高了我對電氣自動化專業(yè)的興趣,以及作為一個當代大學生的偉大使命。在這次實習中,我受益頗多,使我們所學的理論知識得以鞏固和擴大,增加我們的專業(yè)實際知識;為將來從事專業(yè)技術(shù)工作打下必須的基礎(chǔ);進一步培養(yǎng)了我們運用所學理論知識分析生產(chǎn)實際問題的潛力。
3、了解了達坂城谷地風能的風速、風能密度及谷地風的產(chǎn)生以及測量風能密度及風速的方法。認識和了解了各種配電室和高壓電發(fā)電技術(shù)。改變了自己原本對風力發(fā)電有關(guān)知識的錯誤認識,例如:風速越大對發(fā)電越有利。此刻明白了風力發(fā)電的速度范圍,及風速過大對發(fā)電的影響和對風機的壽命的影響。
4、透過本次認識電氣自動化實驗室的實習我們了解了變電所電氣設(shè)備的構(gòu)成,了解配電裝置的布置形式及特點,了解控制屏,保護屏的布置狀況及主控室的總體布置
5、了解了自動控制理論在風力發(fā)電及電網(wǎng)方面的應(yīng)用,并對自動控制應(yīng)用于實際有了更新認識。看到了可再生資源及潔凈能源應(yīng)用電力事業(yè)的前景,體會到了當代大學生不僅僅要學習課本上的知識更重要的是如何將它應(yīng)用到實踐的重要性。
六、存在的問題:
1、對風力發(fā)電的相關(guān)理論知識很缺乏。
2、對風力發(fā)電的原理了解得還不是很透徹,對有些概念還有點模糊,對風力發(fā)電中的自動控制理論了解得不是很深。由于時間比較倉促,對風機的各種詳細狀況沒有系統(tǒng)的了解,還存在必須的疑惑有待解決。
3、對各種實驗設(shè)備缺乏認識和所學的理論知識與實際結(jié)合的不夠透徹。
發(fā)電實習報告 篇2在校的學生在進入社會職場之前,一定要有相關(guān)專業(yè)的實習經(jīng)歷,因為僅僅依靠理論知識是不夠的,有些東西只有親身看到經(jīng)歷過,才會印象深刻。下面是學生去陡河發(fā)電廠實習后所寫的實習報告,從這份報告就可以看出學生在實習中得到了很大的收獲,希望大家閱讀后也能受到啟發(fā):
一、實習時間:
20xx年x月18日到20xx年x月27日
二、實習地點:
河北省唐山市大唐國際陡河發(fā)電廠
三、實習目的:
通過參觀和參與陡河電廠的實際生產(chǎn)過程,將理論和實際相結(jié)合。在參觀過程中,通過向電廠師傅在工作中進行提問學習,對實踐中所學專業(yè)經(jīng)常遇到的難題進行詢問,可以提過我們對書本知識的活用,并了解本專業(yè)相關(guān)設(shè)備的運作過程,增強對鍋爐、汽輪機、引風機系統(tǒng)及其他輔助設(shè)備組成及機構(gòu)的了解,為將來工作打下一個很好的基礎(chǔ)!
四、實習內(nèi)容:
1、進行安規(guī)教育,正式上崗
在培訓中,我們很認真師傅講解安全規(guī)范章程,通過師傅的講解,我知道的一點是出入廠區(qū)必須戴安全帽,在廠區(qū)行走時,要靠右邊并且排隊,并知道了電廠的保密性,電廠關(guān)系一個國家的保障,所以電廠安全問題是第一位的。學習結(jié)束后,我們還現(xiàn)場進行了考試,通過這次考試,大家對電廠的安全知識有了更加深刻的認識,我們大家都順利通過了安規(guī)考試,回到招待所的時候,我們發(fā)了安全頭盔,和分了組,我們被分到下午就跟師傅上崗,我們更是興奮的不得了!下午,師傅先把電廠的生產(chǎn)設(shè)備做了講解,然后帶領(lǐng)我們進行現(xiàn)場參觀,分別向我們介紹了電廠的脫硫,電除塵,鍋爐,汽輪機,磨煤機等現(xiàn)場設(shè)備,最后我們被帶到了有火車的地方,我們看到了煤是如何從火車車箱上被倒下來,然后如何從皮帶送往鍋爐的過程,其實在電廠中,每一個崗位都至關(guān)重要!
2、參觀輔控設(shè)備,對發(fā)電過程進行學習及現(xiàn)場參觀發(fā)電過程及大型設(shè)備;
五、實習收獲:
通過此次電廠實習,我認識和了解了發(fā)電廠的電氣設(shè)備,對所學知識有了更深刻的理解,同時也為后續(xù)專業(yè)課打下了基礎(chǔ)。在這幾天的實習中,我收獲了知識,收獲了師徒情,收獲了友情,收獲了對電廠工作的熱愛。除了對自己的專業(yè)有了更詳盡的了解外,更重要的是對實際操作有了更多的了解,增強了專業(yè)知識的感性認識。我覺得還有就是課本上的知識和實際操作的不同,書本上的東西畢竟是理論,而在實踐中才是真本事,所以對于我們來說,多實踐才是硬道理!俗話說,千里之行始于足下。這些最基本的技能是不能在書本上徹底理解的。九天的實習已經(jīng)結(jié)束啦,我覺得很充實,對電廠的感覺就是神秘,喜歡,熱愛,又神秘。
六、實習感想:
在電廠里的生活是美好的,但是讓我感受最深的,是電廠里面對安全的重視和細節(jié)的重視。每時每刻大家都是提高警惕的,因為電廠里小事故不斷,如果不及時處理,就有可能成為大事故。電廠里的規(guī)定和部隊里的一樣,是必須遵守的,而且對于儀器設(shè)備,要求都很高,必選按照安全標準去執(zhí)行,身在崗位,就要心系崗位,不要在工作時玩忽職守,必須做到一絲不茍,做一名合格的電廠人。
發(fā)電實習報告 篇320xx年x月x日,我來到xx前能生物電力有限公司?,F(xiàn)在公司還沒有正式投產(chǎn),設(shè)備還處于調(diào)試改造階段,所以那么長時間主要是公司培訓,對設(shè)備的認知學習,和安規(guī)的培訓。
我公司利用生物質(zhì)原料進行發(fā)電,采用先進高效的FNRG秸稈氣化系統(tǒng),將秸稈轉(zhuǎn)化為可燃的氣體,并經(jīng)還原、過濾、降溫等措施后,進入燃氣機進行發(fā)電。單臺WBG-2200秸稈氣化爐產(chǎn)氣量4950Nm3/h,本項目選用2臺氣化爐,兩套氣體凈化裝置,八臺500GF1-RG型發(fā)電機組,年發(fā)電量2160萬KWh。本公司利用的是勝動發(fā)電機組,由燃氣發(fā)動機、發(fā)電機、控制屏、TEM全電子管理系統(tǒng)等組成,能以天然氣、液化氣、煤礦瓦斯、生物質(zhì)等多種可燃氣體為燃料發(fā)電。燃氣發(fā)電機組是一種將燃料的熱能轉(zhuǎn)換為機械能并最終產(chǎn)生電能的動力裝置。
氣體流程:400-500℃的燃氣從氣化爐出氣口經(jīng)過熱氣體管線到達旋風除塵器。旋風除塵器會除去燃氣中的大顆粒物質(zhì)。燃氣再進入的是清潔裝置。它是燃氣主要的冷卻清潔場所。其內(nèi)部有水流直接與氣體接觸,帶走大量的熱量和焦油等雜物。其外部還有另一路常溫冷卻水對燃氣進行冷卻。在這里燃氣會由400℃左右降至40℃左右。清潔裝置后是濕風機,濕風機是燃氣產(chǎn)生和凈化系統(tǒng)的驅(qū)動力。它控制著氣化爐的空氣進入量和確保潔凈氣體的不斷產(chǎn)生和運輸。并且濕風機還有一個進水口來直接凈化冷卻燃氣。分離器和濕風機合用,進行氣水分離。接著是熱交換器,它與5-7℃冷水機組相連,將燃氣降溫到25℃左右。再就是除霧器除去染氣中的霧粒子。還有將燃氣高度凈化的精濾器和安全檢查過濾器。從安全檢查過濾器出來的氣體會在緊急點火系統(tǒng)處點燃測試是否合格。合格后的燃氣會由羅茨風機送入內(nèi)燃機發(fā)電。
本發(fā)電廠系統(tǒng)包括:上料系統(tǒng),燃氣產(chǎn)生系統(tǒng),燃氣凈化冷卻系統(tǒng),燃氣發(fā)電系統(tǒng),發(fā)電上網(wǎng)系統(tǒng)。
第一個周主要是學習安全運行規(guī)程。1、嚴格執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》。
2、各個系統(tǒng)要配備滅火器材,安放在危險區(qū)附近,做到放取方便;工作人員應(yīng)學會消防器材的使用操作方法。知道消防電話“119”。
3、兩臺消防循環(huán)水泵必須有一臺處于長期開啟狀態(tài),并打開前后閥門,冷卻水池保持滿水。
4、定期檢查燃氣管路,做到無漏點,防止因H2、CO氣體泄漏造成爆炸、中毒事故。
5、定期檢查低壓電路。嚴禁錯誤操作電器,避免事故發(fā)生。
6、電廠高壓系統(tǒng)請專業(yè)人員試驗合格后方可送高壓電。高壓合閘時必須兩人操作,要穿絕緣膠鞋、戴絕緣手套。
7、操作設(shè)備前,應(yīng)穿戴好必需的勞動防護用品。操作中,應(yīng)時刻注意防火、防爆、防毒。
8、啟動設(shè)備前,應(yīng)清除旋轉(zhuǎn)部件及傳送帶上放置的雜物,以免開車時工件飛出傷人。
9、各廠房內(nèi)嚴禁吸煙,嚴禁動用明火,嚴禁存放易燃易爆物品。
10、各機房、控制室和配電室內(nèi)應(yīng)備有可靠的事故應(yīng)急照明措施。
11、在電廠的相應(yīng)部位懸掛下列警示牌:
(1)進廠須知(廠門口前)。
(2)嚴禁煙火(氣化爐車間、發(fā)電機房、控制室、秸稈存放區(qū))。
(3)高壓危險(變壓器、高壓配電柜)。
(5)小心跌落(各冷卻水池)。
第二周就開始對本電廠6大系統(tǒng)的依次認知培訓和操作前、中、后,所需注意的問題。一、烘干及上料系統(tǒng)。烘干及上料系統(tǒng)包括:烘干系統(tǒng),大傾角上料系統(tǒng)。烘干系統(tǒng)設(shè)備:防爆對旋軸流式局部通風機兩臺(一備一用)、熱風爐 五臺、轉(zhuǎn)筒烘干機 一臺、離心通風機 兩臺(一備一用)、旋風降塵器 兩臺、輸送帶 兩條、配電操控柜 一臺。大傾角上料系統(tǒng)設(shè)備: 輸送機由機架、輸送帶、托輥、電動滾筒、拉緊改向滾筒、托帶輪、壓帶輪、中間改向滾筒、頭部漏斗、密封罩、電器控制裝置等部分組成。上料機由上料斗、電機、減速器、輸送皮帶、控料器、電動滾筒等組成。二、燃氣凈化冷卻系統(tǒng)。主要設(shè)備:旋風除塵器、清潔裝置、濕風機、分離器、熱交換器、除霧器、精濾器、安全檢查過濾器。
因為我是電氣專業(yè),所以在這里我主要工作是電氣運行巡檢。那么長時間主要學習的變壓器運行規(guī)定,對其他系統(tǒng)進行一些簡單的熟悉了解。本項目安裝8臺500KW的燃氣機組。每4臺發(fā)電機組所發(fā)電量通過兩臺2500KVFA油浸式升壓變壓器(0.4/10.5KV)升壓到10KV,然后再經(jīng)過1臺4000KVA的樹脂絕緣干式升壓變壓器(38.5/10.5KV)。1、變壓器投入前的檢查。
1.1 變壓器在合閘送電前,應(yīng)收回有關(guān)回路工作的所有工作票,拆除接地線及臨時安全措施,各部分外觀完整,現(xiàn)場清潔,照明充足。
1.2 變壓器投運前應(yīng)認真進行下列檢查:
a)油位、油溫的指示值正常,無漏、滲油,油色透明,油位高度符合標準; b)變壓器周圍無雜物,無遺忘工具;
c)瓦斯繼電器應(yīng)充滿油,內(nèi)部無氣體;
d)套管清潔無裂紋及放電痕跡,吸潮劑無潮解變色;
e)防爆管的玻璃板應(yīng)完好;
f)變壓器電壓分接頭三相應(yīng)一致;
g)主變的冷卻風扇應(yīng)開、停完好;
h)瓦斯繼電器與油枕的油門應(yīng)打開;
i)新裝、檢修和長期停用的變壓器(指15天以上),投入運行前應(yīng)測量絕緣電阻值;6kV及以上線圈用2500V搖表測量,400V及以下線圈用500V搖表測量,并做好記錄;新安裝的變壓器絕緣電阻的測量由安裝單位進行,長期停用和備用的變壓器絕緣電阻的測量由運行人員進行,檢修后的變壓器的絕緣電阻測量由檢修人員負責。測量的絕緣電阻值應(yīng)與初次測量的數(shù)值比較,若降低到初次值的50%或以下時,應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。變壓器的日常檢查
2.1 根據(jù)控制盤上的儀表,監(jiān)視變壓器的運行,并每小時抄表一次。如變壓器在過負荷下運行,則至少半小時抄表一次。對于安裝在變壓器上的溫度計,每班在巡回檢查時進行檢查,并做好記錄。
2.2 每班在巡回檢查時,應(yīng)對變壓器進行認真檢查。在氣候驟變時(冷、熱),應(yīng)加強對變壓器油面的檢查。在變壓器瓦斯保護發(fā)信號時,應(yīng)加強外部檢查。在變壓器過負荷或冷卻裝置故障時,應(yīng)至少每2小時檢查一次。雷雨后,應(yīng)檢查套管有無放電現(xiàn)象;避雷器及保護間隙的動作情況。
2.3 變壓器定期外部檢查的一般項目,還應(yīng)檢查下列各項:
a)運行中的各冷卻器溫度應(yīng)相近,油溫正常,管道閥門開、閉正確,風扇、油泵轉(zhuǎn)動應(yīng)正常;
b)引線接頭、電纜、母線應(yīng)無發(fā)熱象征;
c)變壓器的門窗應(yīng)完整,無漏水,滲水,照明及室內(nèi)溫度適宜;
d)干式變除去油回路檢查以外其余同上;
e)干式變正常運行中無絕緣焦臭味;
f)干式變壓器還應(yīng)檢查環(huán)氧絕緣層無開裂和脫落現(xiàn)象;冷卻風扇運行正常。變壓器的投運和停運
3.1 變壓器在投運前應(yīng)認真按3.3.1.2中所列項目認真進行檢查。
3.2 所有備用中的變壓器均能隨時投入運行,長期備用的備用變壓器應(yīng)定期在雙月月底白班進行充電試驗,并做好記錄。
3.3 新變壓器投入需沖擊五次;大修后的變壓器投入需沖擊三次。投入前要有檢修人員可以投入運行的書面交待。
3.4 變壓器的送電、停電原則
a)變壓器在投入運行前,應(yīng)先啟動其冷卻裝置;
b)變壓器停、送電前應(yīng)先合上中性點接地刀閘;
c)變壓器的充電應(yīng)由裝有保護裝置的電源側(cè)進行;
d)變壓器投運前應(yīng)將其重瓦斯保護投入跳閘;
e)變壓器停電時,先拉負荷側(cè)開關(guān),后拉電源側(cè)開關(guān)。
(3)變壓器的正常運行規(guī)定變壓器在環(huán)境溫度不超過35℃的條件下,可按銘牌規(guī)范運行。變壓器運行中的允許溫度,應(yīng)按上層油溫來檢查,變壓器上層油溫最高不超過85℃,變壓器上層油溫升不超過50℃。變壓器外加一次電壓可以較額定電壓高,但不得超過各分接頭額定電壓的105%,不論電壓分接頭在任何位置,如果所加一次電壓不超過其相應(yīng)額定值的5%,則變壓器的二次側(cè)可帶額定電流。主變無風扇運行的最高負荷不得超過額定負荷的66.7%。如遇到下列情況之一者,則需開冷卻風扇運行。
4.1 變壓器的負荷超過額定值的66.7%。
4.2 變壓器上層油溫已超過55℃。油浸風冷變壓器當冷卻系統(tǒng)發(fā)生故障,切除全部風扇時,變壓器允許帶額定負荷運行時間按下表執(zhí)行:變壓器三相負荷不平衡時,應(yīng)監(jiān)視最大電流相負荷不超過額定值。低壓廠變的中性線電流不得超過變壓器的低壓側(cè)額定電流的25%。變壓器可以在正常過負荷和事故過負荷的情況下運行。正常過負荷可以經(jīng)常使用,事故過負荷只允許在事故情況下(如:運行中的若干臺變壓器中有一臺損壞,而又無備用時,則其余變壓器允許按事故過負荷運行使用。變壓器存在較大的缺陷(如:冷卻系統(tǒng)不正常 嚴重漏油 色譜分析異常等)時不準過負荷運行。全天滿負荷運行的變壓器不宜過負荷運行,變壓器過負荷運行時加強巡視,檢查冷卻系統(tǒng)是否全部投入,是否運行正常。變壓器事故過負荷以后,應(yīng)將事故過負荷大小和持續(xù)時間記錄在記錄本內(nèi)。11 干式變壓器有局部放電值低,耐雷電沖擊能力強,抗短路能力強、抗開裂性能好、過負荷能力強、噪聲低、損耗低等優(yōu)點。廠干式變壓器所帶的冷卻風機為慣流式冷卻風機。當風機不開時,變壓器可在額定容量下連續(xù)運行。當風機連續(xù)運行時,可以提高變壓器額定容量的20%~50%,此時負載損耗也增加0.5~1.0倍,阻抗電壓也增加約0.2~0.5倍。變壓器投入運行后,不允許接觸變壓器。為了便于觀測,干式變壓器配有一只溫控器。溫度控制器的三個PT100熱敏電阻埋設(shè)在三個低壓線圈上端部,隨著溫度變化 自動監(jiān)測低壓線圈溫升,并可以發(fā)出控制信號。變壓器投運后,所帶負荷應(yīng)有少到多逐漸增加,并檢查有無異?,F(xiàn)象。變壓器退出運行后如不受潮,一般即可重新投運。如在高溫下變壓器發(fā)生凝露現(xiàn)象,應(yīng)經(jīng)干燥處理并確保絕緣電阻合格后才能投運。
作為應(yīng)屆畢業(yè)生,在畢業(yè)前的這次專業(yè)實習,無疑是給了我對電力系統(tǒng)專業(yè)的清晰認識,這也是最為電力專業(yè)的學生的最大感悟。當然實習中還有著更多的感觸,包括學習,生活,工作各個方面。社會是個大舞臺,每個人都在這個舞臺上扮演著自己的角色,如何扮演好自己的角色實在是一門學問。通過一個月的實習工作著實讓我學到了很多,鞏固了專業(yè)知識,提高了實際運用能力,社會經(jīng)驗也增加了,也有為人處事和道理。自己身上發(fā)現(xiàn)了有明顯的長處,同時也存在著很多不足,以后要努力的彌補這些不足。實習也讓自己慢慢地成熟起來,自己告訴自己已不在是一個學生了,要適應(yīng)社會。這次實習有效的把書本上的相關(guān)理論知識應(yīng)用到工作實踐中,用理論加深對實踐的認識,給了自己一個很好的鍛煉機會,為畢業(yè)后踏入社會工作打下了堅實的基礎(chǔ)。
發(fā)電實習報告 篇4為了將所學的電氣知識更好的掌握,我們在7月8日來到內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司包頭第二熱電廠,在這里我們將要進行為期一周的認識實習。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司包頭第二熱電廠。其前身是包頭第二熱電廠。該廠創(chuàng)建與建于xx年,是中華人民共和國成立之后,在內(nèi)蒙古包頭建立的第一座高溫高壓熱電廠是國家為了建設(shè)包頭鋼鐵工業(yè)基地而興建的重要電站之一,是列入國家經(jīng)濟建設(shè)第一個五年計劃的重點工程,是原蘇聯(lián)援華的156個項目之一。其成長和發(fā)展伴隨著中國的社會主義建設(shè)走完了計劃經(jīng)濟的整個歷史時期,經(jīng)歷了改革開放和步入市場經(jīng)濟企業(yè)專制的經(jīng)濟變革時期。包頭第二熱電廠的建成投產(chǎn),為推動呼和浩特——包頭電網(wǎng)的形成和發(fā)展,為建設(shè)內(nèi)蒙古西部電網(wǎng)、包頭工業(yè)城市及發(fā)展內(nèi)蒙古經(jīng)濟做出了一定貢獻。她的歷史功績不僅銘刻在內(nèi)蒙古各族人民的心目中,而且正載入史冊。
在實習期間,我深有感觸的是:我感到自己平時的知識不夠鞏固,做事起來會事倍功半。因為我們在學校的學習,總是在背書,使你已經(jīng)理解了書中所有概念與內(nèi)容,但由于這種背出來的東西從來未曾經(jīng)受實踐的檢驗,所以到真正應(yīng)用的時候我們就會迷茫而裹步不前。我想解決這一問題的方法只有更努力的學習,抓緊一切機會將理論轉(zhuǎn)化為實際,因為,實踐是檢驗理論的唯一標準。
發(fā)電實習報告 篇5一、實習時間:
20xx年5月16日上午
二、實習對象:
廣州市李坑生活垃圾焚燒發(fā)電廠 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)永興村
三、實習目的了解目前廣州市生活垃圾的處理與處置情況,明確李坑生活垃圾焚燒發(fā)電廠的垃圾接收系統(tǒng)、垃圾焚燒系統(tǒng)、余熱發(fā)電系統(tǒng)、煙氣處理系統(tǒng)、灰渣處理系統(tǒng)、污水收集系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)以及飛灰的處理技術(shù)。
四、實習內(nèi)容
1.李坑生活垃圾焚燒發(fā)電廠簡介
廣州市為有效解決日益嚴重的城市生活垃圾污染問題,引進國際先進環(huán)保技術(shù)建設(shè)而成的一項現(xiàn)代化生活垃圾焚燒發(fā)電工程——李坑生活垃圾焚燒發(fā)電廠。
廣州市李坑生活垃圾焚燒發(fā)電廠位于白云區(qū)太和鎮(zhèn)永興村,距市區(qū)中心23km。廠區(qū)面積101778平方米(其中包含二期用地),設(shè)計處理能力為1040噸/日,配置520噸/日的焚燒爐 兩臺,22MW的發(fā)電機一臺,發(fā)電量為13100萬度/年,總投資7.25億元。主要負責處理廣州市荔灣區(qū),白云區(qū),越秀區(qū)的生活垃圾。
2.主要工藝流程
①固體廢物焚燒處理
固體廢物焚燒處理就是將固體廢物進行高溫分解和深度氧化的處理過程。在燃燒過程中,具有強烈的放熱效應(yīng),有基態(tài)和激發(fā)態(tài)自由基生成,并伴隨著光輻射。由于焚燒法處理固體廢物,具有減量化效果顯著、無害化程度徹底等優(yōu)點,焚燒處理早已成為城市生活垃圾和危險廢物處理的基本方法。
②焚燒原理
可燃物質(zhì)燃燒,特別是生活垃圾的焚燒過程,是一系列十分復(fù)雜的物理變化和化學反應(yīng)過程,通常可將焚燒過程劃分為干燥、熱分解、燃燒三個階段。焚燒過程實際上是干燥脫水、熱化學分解、氧化還原反應(yīng)的綜合作用過程。李坑生活垃圾焚燒發(fā)電廠主要由垃圾接收系統(tǒng)、垃圾焚燒系統(tǒng)、余熱鍋爐及其輔助設(shè)備、汽輪發(fā)電機組及其輔助設(shè)備、煙氣處理系統(tǒng)、灰渣處理系統(tǒng)、污水收集處理系統(tǒng)、輔助燃油系統(tǒng)以及自動控制系統(tǒng)等九大系統(tǒng)組成。
其工藝流程如下:
垃圾車經(jīng)過地磅計量后進入卸料大廳,將垃圾傾卸至垃圾貯存坑內(nèi)。垃圾貯存坑為密封負壓設(shè)計,垃圾抓斗吊將貯存坑內(nèi)的垃圾送入焚燒爐的進料漏斗,同時經(jīng)過基礎(chǔ)破碎處理,通過推料器進入焚燒爐內(nèi)焚燒。在焚燒爐內(nèi)于850℃高溫下,停留超過2秒鐘,產(chǎn)生的高溫煙氣進入余熱鍋爐,熱能轉(zhuǎn)變?yōu)檫^熱蒸汽,進入汽輪發(fā)電機組發(fā)電。從余熱鍋爐出來的煙氣,進入半干式噴霧反應(yīng)吸收塔,去除酸性氣體成分;再噴入活性碳粉,引入布袋除塵器,吸收煙氣中的重金屬、二惡英和粉塵,經(jīng)過引風機由煙囪排出。
垃圾在爐排上經(jīng)干燥、著火、燃燒、燃燼四個階段后產(chǎn)生爐渣,經(jīng)爐底除渣機、帶式輸送機送往灰渣貯存坑。爐渣所含的化學物質(zhì)性質(zhì)穩(wěn)定,可用于鋪路和建筑材料。其中的廢鋼鐵經(jīng)磁選機分揀后送鋼廠回收。
①焚燒爐系統(tǒng)
焚燒爐系統(tǒng)是整個工藝系統(tǒng)的核心系統(tǒng),是固體廢物進行蒸發(fā)、干燥、熱分解和燃燒的場所。焚燒爐系統(tǒng)的核心裝置就是焚燒爐。
②空氣系統(tǒng)
空氣系統(tǒng),即助燃空氣系統(tǒng),是焚燒爐非常重要的組成部分??諝庀到y(tǒng)除了為固體廢物的正常焚燒提供必需的助燃氧氣外,還有冷卻爐排、混合爐料和控制煙氣氣流等作用。
③煙氣系統(tǒng)
焚燒爐煙氣是固體廢物焚燒爐系統(tǒng)主要污染源。垃圾焚燒廠運行過程中對環(huán)境的影響因素主要有煙氣、惡臭、廢水、灰渣和噪聲。
其中二噁英類污染物的控制如下:
3.焚燒廠技術(shù)特點:
焚燒發(fā)電廠采用目前最先進的生活垃圾焚燒發(fā)電工藝,確保垃圾處理、煙氣凈化、滲濾液處理和飛灰處理達到世界最高水平。廣州市李坑生活垃圾焚燒發(fā)電廠在國內(nèi)率先采用了四項工藝技術(shù),它們是:
⑴中溫次高壓鍋爐回收垃圾熱能工藝;
⑵選擇性非催化還原煙氣脫硝工藝技術(shù)(SNCR工藝);
⑶垃圾滲濾液泵入焚燒爐內(nèi)焚燒處理工藝技術(shù);
⑷飛灰廠內(nèi)固化工藝技術(shù),其中,選擇性非催化還原煙氣脫硝工藝技術(shù)(SNCR工藝)、垃圾滲濾液泵入焚燒爐內(nèi)焚燒處理工藝技術(shù)和飛灰廠內(nèi)固化工藝技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)了垃圾處理(同類工藝技術(shù))的世界潮流。
從發(fā)電量和上網(wǎng)電量指標來看,由于采用了中溫次高壓鍋爐回收垃圾熱能工藝技術(shù),發(fā)電效率明顯提高,年平均噸垃圾的經(jīng)濟收益為170元,這在國內(nèi)是少見的,接近了發(fā)達國家噸垃圾焚燒發(fā)電的經(jīng)濟收益水平。
五、實習心得
雖然本次實習沒能到李坑生活垃圾焚燒發(fā)電廠現(xiàn)場參觀,但是通過視頻介紹依然還原了垃圾焚燒廠的工作流程。通過本次實習,我能夠?qū)⒆约核姷木唧w的工藝設(shè)備同在課堂和書本上的東西結(jié)合起來。詳細地了解了焚燒場每個工藝流程,及其所需要的運行條件和影響因素。從固體廢物的手機到運載,到進料過程和具體的干燥脫水和燃燒情況,至灰渣處理和煙氣脫硫及二噁英等劇毒物質(zhì)的控制,到最后的熱量利用——發(fā)電。
總而言之,此次觀看視頻,不僅是對所學知識的一次事件,還是一次升華,讓我對環(huán)境工程有了更新的認識,同時馮家懂得思考由環(huán)境引起的一系列問題。
發(fā)電實習報告 篇6一、實習公司簡介
XXXXX科技有限公司于20xx年10月組建,注冊資本金300萬元,其股東為原XX主輔分離而改制成為民營企業(yè)的三家公司,他們的出資比例為:東汽實業(yè)公司出資180萬元,占總股本的60%;XX置業(yè)公司出資60萬元,占總股本的20%;XX電站公司出資60萬元,占總股本的20%。在XX市工商行政管理局審核注冊后成立。
公司目前主要從事XXXXX有限公司1。5MW—5。5MW風機的調(diào)試、維護、檢修、技術(shù)改造、監(jiān)控室管理等項目。所承接的風場主要有XX風場、XX風場,XX風場,XX風場,XX風場,XX風場,XX風場,XX風場,XX風場等。
公司具有嚴密的管理體系、科學的操作程序、超前的形象思維、充滿活力和凝聚力的企業(yè)文化。公司成立后,始終堅持著企業(yè)至上、信譽第一的服務(wù)宗旨,用科學的管理、熱情的態(tài)度為企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時,我們不斷創(chuàng)造品牌價值,從中實現(xiàn)自我增值和自我發(fā)展。
公司在發(fā)展戰(zhàn)略上高瞻遠矚、積極進取,展示出一個“永遠追求卓越”的企業(yè)風范,樹立一個高質(zhì)量、高品位的企業(yè)形象。我公司將竭誠為廣大企業(yè)服務(wù),努力與各企業(yè)建立良好的合作關(guān)系,建立完善公司管理制度,與時俱進,開拓進取,爭創(chuàng)德陽市一流企業(yè);公司將完全按照現(xiàn)代企業(yè)管理的要求,對所有員工業(yè)績、檔案、工資、社保等工作進行科學、自動化管理。公司秉承以人為本的理念,關(guān)心員工的成長,愿給員工搭建一個實現(xiàn)自身價值的平臺,與公司實現(xiàn)雙贏。
風電屬于國家的新興能源、綠色能源,其發(fā)展?jié)摿薮?。目前全國風機共有7萬余臺,其后期服務(wù)市場潛力巨大。尤其今年,風電市場回暖,大量風場開始上馬,九鼎科技公司也因此應(yīng)運而生。
XXX公司員工已從事風機服務(wù)多年,具有豐富的經(jīng)驗和技術(shù)能力。同時有XXXX有限公司作為后盾,對XX公司來說,發(fā)展?jié)摿薮?。XX科技未來發(fā)展的目標是,以XX質(zhì)保期的風機服務(wù)為基石,逐步向質(zhì)保期后的服務(wù)延伸,向備品備件提供、設(shè)備升級服務(wù)、技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域拓展。企業(yè)宗旨:用心服務(wù),讓客戶滿意 服務(wù)理念:沒有最好,只有更好。
二、實習內(nèi)容
1、實習過程中主要實習內(nèi)容是在廠里組裝風力發(fā)電機;
2、掌握緊急救護,特別是掌握觸電急救;
3、了解風力發(fā)電機的組成及常見故障;
4、了解風電。
三、風電介紹
風能作為一種清潔、分布廣泛、儲量豐富的可再生能源,格外受到關(guān)注。據(jù)估計,地球上大約有2%的太陽能轉(zhuǎn)化為風能,約2。74×109MW,能夠利用的大約為1%即2。7×107MW,比地球上可開發(fā)利用的水能總量大十倍。在過去的十多年里,全球風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)以飛快的速展,根據(jù)世界風能協(xié)會最近公布的數(shù)據(jù),年底全球風電機組裝機總?cè)萘窟_到94122MW?,F(xiàn)在風力發(fā)電發(fā)展得比較好的國家有歐洲的德國、西班牙、丹麥等國和美國、印度,這幾個國家風力發(fā)電機組的裝機容量差不多占了全世界。我國近年來風力發(fā)展迅猛,裝機容量也大幅上升,年底我國風力發(fā)電機組裝機總?cè)萘吭鲩L到。但是,由于風力發(fā)電機組通常處于野外,環(huán)境條件惡劣,容易出現(xiàn)故障,維修起來耗費大量的人力物力。
四、實習心得
我是于20xx年1月3日來到公司實習的,實習至6月,為期六個月的風電實習已告一段落,回顧這六個月來的實習生活,我收獲很多,體會很多,感慨也很多。
此次實習,XXXX能源科技有限公司還為我們實習生提供培訓,課程大致分為六大部分,即:公司簡介、安全、機械部分、電控系統(tǒng)、現(xiàn)場組織。公司以這五部分為講授主體,承上啟下、循序漸進、推陳出新地對風力發(fā)電的有關(guān)知識做了很詳盡的講解,通過他們的講解我收獲良多。
首先是安全,安全的反復(fù)強調(diào)并非是老生常談,必認識到的是“安全無小事”,在其中,我鞏固了高空作業(yè)安全事項、風速數(shù)值對風電生產(chǎn)的諸多要求、應(yīng)對突發(fā)事件的處理方法等很多安全常識。工作在生產(chǎn)一線的電力工人責任重大,我們每一個人都關(guān)系著一個家庭的幸福,是維系著幸福家庭的紐帶。我深刻地認識到在今后的工作中應(yīng)把“安全重于泰山”時時刻刻放在心上,樹立“居安思危”的憂患意識,把安全提到一定的高度來認識,才能真正做到“不傷害他人,不傷害自己,不被別人傷害”。機械部分的講授包括葉片、塔筒、變槳系統(tǒng)、齒輪箱、聯(lián)軸器制動器及偏航系統(tǒng)。我走入工作崗位近六個月,學到的知識還很淺薄,尤其對風力發(fā)電的機械部分知之甚淺,通過認真學習、邊培訓邊鉆研,我基本熟悉了風機的機械構(gòu)造及原理,對風機有了一個全面的了解。比如:葉片的制作過程;聯(lián)軸器和制動器的具體功能。
模塊和變槳限位模塊的名詞解釋等以前未曾涉及的知識我都有所了解。給我印象最深的是變槳系統(tǒng)和偏航系統(tǒng)的學習,因為對這兩個系統(tǒng),我以前很容易混淆并且其構(gòu)造和原理我掌握的不好,借此次培訓機會,我終于將二者很透徹的理解:變槳系統(tǒng)由輪轂(鑄鋼件)、楔形盤、變槳軸承、變槳電機、變槳控制柜、各種限位開關(guān)、撞塊等組成,作用是:
1、當風速小于目標風速時,通過調(diào)整葉片角度,來得到最佳的發(fā)電功率;
2、當風速大于目標風速時,變槳系統(tǒng)調(diào)節(jié)葉片角度,控制風機的速度和功率維持在一個最優(yōu)的水平;
3、當安全鏈斷開的時候,把葉片轉(zhuǎn)到順槳位置(安全運行),把風輪當成一個空氣動力學的剎車來使用;
4、利用風和葉輪的相互作用,減小擺動從而將機械負載最小化。偏航系統(tǒng)的組成包括:偏航大齒圈、側(cè)面軸承、滑墊保持裝置、上下及側(cè)面滑動襯墊、偏航驅(qū)動裝置、圓彈簧即調(diào)整螺栓、偏航限位開關(guān)、接近開關(guān)、風速風向儀等。偏航系統(tǒng)的功能就是捕捉風向,控制機艙平穩(wěn)、精確、可靠的對風。
其次是電控系統(tǒng)的學習,我認為它也是本次培訓的重中之重。對于我們風力發(fā)電的運行維護人員,掌握好本風場風機的電控系統(tǒng),并能熟練應(yīng)用于實際工作中是至關(guān)重要的。再次是對現(xiàn)場組織的比較全面的介紹,根據(jù)風電場項目的執(zhí)行順序先后講解了微觀選址、資料提供、基礎(chǔ)施工、道路施工、現(xiàn)場吊裝、調(diào)試與試運行。從風電場項目最開始籌劃,到項目第一臺機組的帶電調(diào)試,再到風場所有機組的正式投入運行,是一個比較漫長的過程,一般需要兩到三年的時間,在此期間業(yè)主、設(shè)計院、風機制造廠家等所要進行的工作繁多且復(fù)雜,其中蘊涵著很多現(xiàn)場組織的知識,是一項艱巨、漫長、技術(shù)含量高的任務(wù)。通過他們的講解,我基本了解了現(xiàn)場組織的.相關(guān)操作,也熟悉了操作中應(yīng)當注意的相關(guān)事項。例如:基礎(chǔ)環(huán)焊縫、塔筒焊縫的焊接方法;施工道路的要求;吊裝的實施辦法;試運行的條件等等。
這次實習對我的工作、生活,乃至我的人生都起了彌足珍貴的推動作用。我深刻地體會到真正靜下心來,從小事做起,從點滴做起的重要性。一件一件抓落實,一項一項抓成效,干一件成一件,積小勝為大勝,養(yǎng)成腳踏實地、埋頭苦干的良好工作習慣。從大處著眼,從細處著力,做好這些更要盡心盡力、盡職盡責,嚴格要求,主動適應(yīng)工作和社會的需要。
發(fā)電實習報告 篇7一、實習目的生產(chǎn)實習是本專業(yè)學生的一門主要實踐性課程。是學生將理論知識同生產(chǎn)實踐相結(jié)合的有效途徑,是增強學生的群眾性觀點、勞動觀點、工程觀點和建設(shè)有中國特色社會主義事業(yè)的責任心和使命感的過程。
通過生產(chǎn)實習,使學生學習和了解發(fā)電廠、變電站、調(diào)度中心等電力系統(tǒng)知識,培養(yǎng)學生樹立理論聯(lián)系實際的工作作風,以及生產(chǎn)現(xiàn)場中將科學的理論知識加以驗證、深化、鞏固和充實。并培養(yǎng)學生進行調(diào)查、研究、分析和解決工程實際問題的能力,為后繼專業(yè)課的學習、課程設(shè)計和畢業(yè)設(shè)計打下堅實的基礎(chǔ)。通過生產(chǎn)實習,拓寬學生的知識面,增加感性認識,把所學知識條理化系統(tǒng)化,學到從書本學不到的專業(yè)知識,并獲得本專業(yè)國內(nèi)、外科技發(fā)展現(xiàn)狀的最新信息,激發(fā)學生向?qū)嵺`學習和探索的積極性,為今后的學習和將從事的技術(shù)工作打下堅實的基礎(chǔ)。
生產(chǎn)實習是與課堂教學完全不同的教學方法,在教學計劃中,生產(chǎn)實習是課堂教學的補充,生產(chǎn)實習區(qū)別于課堂教學。課堂教學中,教師講授,學生領(lǐng)會,而生產(chǎn)實習則是在教師指導(dǎo)下由學生自己向生產(chǎn)向?qū)嶋H學習。通過現(xiàn)場的講授、參觀、座談、討論、分析、作業(yè)、考核等多種形式,一方面來鞏固在書本上學到的理論知識,另一方面,可獲得在書本上不易了解和不易學到的生產(chǎn)現(xiàn)場的實際知識,使學生在實踐中得到提高和鍛煉。
二、實習要求
1)需提前準備實習資料收集、整理。
2)完成實習報告一份,字數(shù)不少于20xx字。
三、實習內(nèi)容
3.1實習形式和內(nèi)容
①在發(fā)電廠工作人員、工程師的親自帶領(lǐng)下,我們參觀了發(fā)電廠的各個部門和設(shè)備儀器;了解發(fā)電廠人員如何做好日常的管理工作、電廠的發(fā)電流程、了解到了設(shè)備儀器的基本工作原理、如何對設(shè)備異常、事故進行判斷和處理等
②通過分組跟班、工程師現(xiàn)場介紹,了解一線工作人員的工作情況;了解發(fā)電廠的一次設(shè)備和二次設(shè)備;了解了發(fā)電廠的各類監(jiān)控系統(tǒng);了解調(diào)度員的工作環(huán)境、使用的專業(yè)軟件以及需要掌握的專業(yè)知識。
③在工程師現(xiàn)場介紹調(diào)度中心的設(shè)備、工作情況的時候,學生要要求作好筆記。④將搜集學習到的相關(guān)知識與參觀發(fā)電廠的實踐相結(jié)合,對理論知識進行深化理解,總結(jié)收獲。
⑤運用所學知識,對生產(chǎn)實際中存在的問題作出一定的分析,進一步提高分析問題和解決問題的能力。
3.2實習前準備
(1)火力發(fā)電廠主要概念
火力發(fā)電廠的生產(chǎn)過程實質(zhì)上是四個能量形態(tài)的轉(zhuǎn)換過程,首先化石燃料的化學能經(jīng)過燃燒轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮埽@個過程在蒸汽鍋爐或燃汽機的燃燒室內(nèi)完成;再是熱能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械能,這個過程在蒸汽機或燃汽輪機完成;最后通過發(fā)電機將機械能轉(zhuǎn)變成電能。
(2)了解發(fā)電廠的三大系統(tǒng)
汽水系統(tǒng)
火力發(fā)電廠的汽水系統(tǒng)是由鍋爐、汽輪機、凝汽器、高低壓加熱器、凝結(jié)水泵和給水泵等組成,他包括汽水循環(huán)、化學水處理和冷卻系統(tǒng)等。水在鍋爐中被加熱成蒸汽,經(jīng)過熱器進一步加熱后變成過熱的蒸汽,再通過主蒸汽管道進入汽輪機。由于蒸汽不斷膨脹,高速流動的蒸汽推動汽輪機的葉片轉(zhuǎn)動從而帶動發(fā)電機。為了進一步提高其熱效率,一般都從汽輪機的某些中間級后抽出作過功的部分蒸汽,用以加熱給水。在現(xiàn)代大型汽輪機組中都采用這種給水回熱循環(huán)。
此外,在超高壓機組中還采用再熱循環(huán),既把作過一段功的蒸汽從汽輪機的高壓缸的出口將作過功的蒸汽全部抽出,送到鍋爐的再熱汽中加熱后再引入氣輪機的中壓缸繼續(xù)膨脹作功,從中壓缸送出的蒸汽,再送入低壓缸繼續(xù)作功。在蒸汽不斷作功的過程中,蒸汽壓力和溫度不斷降低,最后排入凝汽器并被冷卻水冷卻,凝結(jié)成水。凝結(jié)水集中在凝汽器下部由凝結(jié)水泵打至低壓加熱再經(jīng)過除氧氣除氧,給水泵將預(yù)加熱除氧后的水送至高壓加熱器,經(jīng)過加熱后的熱水打入鍋爐,再過熱器中把水已經(jīng)加熱到過熱的蒸汽,送至汽輪機作功,這樣周而復(fù)始不斷的作功。在汽水系統(tǒng)中的蒸汽和凝結(jié)水,由于疏通管道很多并且還要經(jīng)過許多的閥門設(shè)備,這樣就難免產(chǎn)生跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象,這些現(xiàn)象都會或多或少地造成水的損失,因此我們必須不斷的向系統(tǒng)中補充經(jīng)過化學處理過的軟化水,這些補給水一般都補入除氧器中。
燃燒系統(tǒng)
燃燒系統(tǒng)是由輸煤、磨煤、粗細分離、排粉、給粉、鍋爐、除塵、脫流等組成。是由皮帶輸送機從煤場,通過電磁鐵、碎煤機然后送到煤倉間的煤斗內(nèi),再經(jīng)過給煤機進入磨煤機進行磨粉,磨好的煤粉通過空氣預(yù)熱器來的熱風,將煤粉打至粗細分離器,粗細分離器將合格的煤粉(不合格的煤粉送回磨煤機),經(jīng)過排粉機送至粉倉,給粉機將煤粉打入噴燃器送到鍋爐進行燃燒。而煙氣經(jīng)過電除塵脫出粉塵再將煙氣送至脫硫裝置,通過石漿噴淋脫出硫的氣體經(jīng)過吸風機送到煙筒排人天空。
發(fā)電系統(tǒng)
發(fā)電系統(tǒng)是由副勵磁機、勵磁盤、主勵磁機(備用勵磁機)、發(fā)電機、變壓器、高壓斷路器、升壓站、配電裝置等組成。發(fā)電是由副勵磁機(永磁機)發(fā)出高頻電流,副勵磁機發(fā)出的電流經(jīng)過勵磁盤整流,再送到主勵磁機,主勵磁機發(fā)出電后經(jīng)過調(diào)壓器以及滅磁開關(guān)經(jīng)過碳刷送到發(fā)電機轉(zhuǎn)子,當發(fā)電機轉(zhuǎn)子通過旋轉(zhuǎn)其定子線圈便感應(yīng)出電流,強大的電流通過發(fā)電機出線分兩路,一路送至廠用電變壓器,另一路則送到SF6高壓斷路器,由SF6高壓斷路器送至電網(wǎng)。
3.3黃埔電廠概況
廣州市黃埔電力工程有限公司前身是隨著1978年7月投產(chǎn)的廣州黃埔發(fā)電廠應(yīng)運而生的檢修維修隊伍,是適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要而產(chǎn)生的一支專業(yè)化的檢修安裝及配件加工隊伍。這支隊伍建立二十四年來,一直承擔著廣州黃埔發(fā)電廠(即經(jīng)資產(chǎn)重組后成立的粵華發(fā)電有限公司的前身)、瑞明電力有限責任公司發(fā)電設(shè)備的日常維護和檢修管理工作。確保了發(fā)電設(shè)備的穩(wěn)定滿發(fā)。到目前為止,已先后獨立完成了廠內(nèi)30余次125MW和300MW發(fā)電機組主、輔設(shè)備的大修及設(shè)備更新改造項目。使所管轄設(shè)備的綜合可靠性指標達到了一流火力發(fā)電廠的水平。
3.4電廠未來發(fā)展
隨著黃埔電廠很多機組的老舊,如今已經(jīng)關(guān)停了幾臺機組,同時準備著更換新型的發(fā)電機。由于受到國家政策影響,對于環(huán)境保護的要求,所以現(xiàn)在在廣州市已經(jīng)不能再裝燃煤機組,即使黃埔電廠在未來的更新?lián)Q代中需要用到其他的火力發(fā)電方式,比如燃燒天然氣。同時天然氣發(fā)電機組有這自身的許多優(yōu)勢比如:天然氣發(fā)電優(yōu)勢。
發(fā)電實習報告 篇8一、實習的目的和好處
本次實習的任務(wù)是熟悉熱能與動力工程專業(yè)相關(guān)企業(yè),主要是火力發(fā)電廠的主要熱力系統(tǒng)及其布置。本次參觀的地點是電廠模型室,南京協(xié)鑫污泥發(fā)電廠,南京汽輪機制造廠。目的旨在讓學生在短暫的認識實習期間,切實對火力發(fā)電廠主要生產(chǎn)設(shè)備的基本結(jié)構(gòu)、工作原理及性能等有一個系統(tǒng)、全面的了解,并未后續(xù)專業(yè)課程的學習帶給必要的感性認識和基礎(chǔ)知識。
火力發(fā)電廠是利用煤、石油、天然氣等燃料的化學能產(chǎn)出電能的工廠,即為燃料的化學能→蒸汽的熱勢能→機械能→電能。在鍋爐中,燃料的化學能轉(zhuǎn)變?yōu)檎羝臒崮埽谄啓C中,蒸汽的熱能轉(zhuǎn)變?yōu)檩喿有D(zhuǎn)的機械能,在發(fā)電機中機械能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?。爐、機、電是火電廠中的主要設(shè)備,亦稱三大主機。輔助三大主機的設(shè)備稱為輔助設(shè)備簡稱輔機。主機與輔機及其相連的管道、線路等稱為系統(tǒng)。徐塘火力發(fā)電廠的原料就是原煤。原煤用車或船運送到發(fā)電廠的儲煤場(南京協(xié)鑫污泥發(fā)電廠是用運煤船到電廠碼頭),再用輸煤皮帶輸送到煤斗。再從煤斗落下由給煤機送入磨煤機磨成煤粉,并同時輸送熱空氣來干燥和輸送煤粉。最后送入鍋爐的爐膛中燃燒。燃料燃燒所需要的熱空氣由送風機送入鍋爐的空氣預(yù)熱器中加熱,預(yù)熱后的熱空氣,經(jīng)過風道一部分送入磨煤機作干燥以及送煤粉,另一部分直接引至燃燒器進入爐膛。燃燒生成的高溫煙氣,在引風機的作用下先沿著鍋爐的倒“u”形煙道依次流過爐膛,水冷壁管,過熱器,省煤器,空氣預(yù)熱器,同時逐步將煙氣的熱能傳給工質(zhì)以及空氣,自身變成低溫煙氣,經(jīng)除塵器和脫硫裝置的凈化后在排入大氣。煤燃燒后生成的灰渣,其中大的灰子會因自重從氣流中分離出來,沉降到爐膛底部的冷灰斗中構(gòu)成固態(tài)。
渣,最后由排渣裝置排入灰渣溝,再由灰渣泵送到灰渣場。超多的細小的灰粒(飛灰)則隨煙氣帶走,經(jīng)除塵器分離后也送到灰渣溝。爐給水先進入省煤器預(yù)熱到接近飽和溫度,后經(jīng)蒸發(fā)器受熱面加熱為飽和蒸汽,再經(jīng)過熱器被加熱為過熱蒸汽,此蒸汽又稱為主蒸汽。經(jīng)過以上流程,就完了燃料的輸送和燃燒、蒸汽的生成燃物(灰、渣、煙氣)的處理及排出。由鍋爐過熱氣出來的主蒸汽經(jīng)過主蒸汽管道進入汽輪機膨脹做功,沖轉(zhuǎn)汽輪機,從而帶動發(fā)電機發(fā)電。從汽輪機排出的乏汽排入凝汽器,在此被凝結(jié)冷卻成水,此凝結(jié)水稱為主凝結(jié)水。主凝結(jié)水透過凝結(jié)水泵送入低壓加熱器,有汽輪機抽出部分蒸汽后再進入除氧器,在其中透過繼續(xù)加熱除去溶于水中的各種氣體(主要是氧氣)。經(jīng)化學車間處理后的補給水與主凝結(jié)水匯于除氧器的水箱,成為鍋爐的給水,再經(jīng)過給水泵升壓后送往高壓加熱器,汽輪機高壓部分抽出必須的蒸汽加熱,然后送入鍋爐,從而使工質(zhì)完成一個熱力循環(huán)。循環(huán)水泵將冷卻水(又稱循環(huán)水)送往凝結(jié)器,這就構(gòu)成循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。經(jīng)過以上流程,就完成了蒸汽的熱能轉(zhuǎn)換為機械能,電能,以及鍋爐給水供應(yīng)的過程。因此火力發(fā)電廠是由爐,機,電三大部分和各自相應(yīng)的輔助設(shè)備及系統(tǒng)組成的復(fù)雜的能源轉(zhuǎn)換的動力廠。
二、鍋爐部分
1、整體概況
鍋爐是火力發(fā)電廠的三大主要設(shè)備之一,他的作用是將水變成高溫高壓的蒸汽。鍋爐是進行燃料燃燒、傳熱和使水汽化三種過程的總和裝置。
(1)南京協(xié)鑫污泥發(fā)電廠鍋爐
(2)鍋爐的技術(shù)參數(shù)
名稱單位鍋爐最大連續(xù)出力鍋爐額定出力
過熱蒸汽蒸汽流量t/h
出口蒸汽壓力mpa
出口蒸汽溫度
在熱蒸汽蒸汽流量t/h
蒸汽壓力,出口/進口mpa
蒸汽溫度,出口/進口
給水溫度
2、鍋爐系統(tǒng)
(1)汽水系統(tǒng):給水加熱、蒸發(fā)、過熱的整個過程中的設(shè)備。由省煤器、汽包、下降管、水冷壁、過熱器、再熱器等設(shè)備組成。
(2)風煙系統(tǒng):風經(jīng)過加熱,與燃料燃燒生成煙氣,煙氣放熱,排入大氣整個過程經(jīng)過的設(shè)備。
(3)制粉系統(tǒng):原煤磨制成煤粉,再送入粉倉,爐膛整個過程中經(jīng)過的設(shè)備。主要部件有磨煤機、給煤機、煤粉分離器等。
3、鍋爐本體設(shè)備結(jié)構(gòu)
(1)汽包的結(jié)構(gòu)和布置方式
汽包(亦稱鍋通)是自然循環(huán)及強制循環(huán)鍋爐最終要的受壓組件,無汽包則不存在循環(huán)回路。汽包的主要作用有:是工質(zhì)加熱、蒸發(fā)、過熱三個過程的連接樞紐,用它來保證過路正常的水循環(huán)。汽包內(nèi)部裝有汽水分離器及連續(xù)排污裝置,用以保證鍋爐正常的水循環(huán)。存有必須的水量,因而具有蓄熱潛力,可緩和氣壓的變化速度,有利于鍋爐運行調(diào)節(jié)。
(2)下降管,爐水泵,定期排污
汽包底部焊有5根下降管管接頭,下降管安裝在汽包最底部,其目的是使下降管入口的上部有最大的水層高度,有利于下降管進口處工質(zhì)汽化而導(dǎo)致下降管帶汽。
(3)水冷壁的結(jié)構(gòu),管徑,布置方式
爐膛四周爐墻上敷設(shè)的受熱面通常稱為水冷壁。中壓自然循環(huán)鍋爐的水冷壁全部都是蒸發(fā)受熱面。高壓、超高壓和亞臨界壓力鍋爐的水冷壁主要是蒸發(fā)受熱面,在爐膛的上部常布置有輻射式過熱器,或輻射式再熱器。在直流鍋爐中,水冷壁既是水加熱和蒸發(fā)的受熱面,又是過熱器受熱面,但水冷壁仍然主要是蒸發(fā)受熱面。
(4)省煤器和空氣預(yù)熱器的結(jié)構(gòu)和布置方式
省煤器和空氣預(yù)熱器通常布置在鍋爐對流煙道的最后或?qū)α鳠煹赖南路?。進入這些受熱面的煙氣溫度較低,故通常把這兩個受熱面稱為尾部受熱面或低溫受熱面。
省煤器使利用鍋爐尾部煙氣的熱量來加熱給水的一種熱交換裝置。他能夠降低排煙溫度,提高鍋爐效率,節(jié)省燃料。由于給水進入鍋爐蒸發(fā)受熱面之前,先在省煤器中加熱,這樣能夠減少了水在蒸發(fā)受熱面內(nèi)的吸熱量,采用省煤器能夠代替部分蒸發(fā)受熱面。而且,省煤器中的工質(zhì)是水,其溫度要比給水壓力下的飽和溫度要低得多,加上在省煤器中工質(zhì)是強制流動,逆流傳熱,傳熱系數(shù)較高。此外,給水透過省煤器后,可使進入汽包的給水溫度提高,減少了給水與汽包壁之間的溫差,從而降低了汽包的熱應(yīng)力。因此,省煤器的作用不僅僅是省煤,實際上已成為現(xiàn)代鍋爐中不可缺少的一個組成部件。
空氣預(yù)熱器不僅僅能吸收排煙中的熱量,降低排煙溫度,從而提高鍋爐效率;而且由于空氣的余熱,改善了燃料的著火條件,強化了燃燒過程,減少了不完全燃燒熱損失,這對于燃用難著火的無煙煤來說尤為重要。使用預(yù)熱空氣,可使爐膛溫度提高,強化爐膛輻射熱交換,使吸收同樣輻射熱的水冷壁受熱面能夠減少。較高溫度的預(yù)熱空氣送到治煤粉系統(tǒng)作為干燥劑。因此,空氣預(yù)熱器也成為現(xiàn)代大型鍋爐機組中不可缺少的重要組成部件。
三、汽輪機
1、整機概況
汽輪機是以蒸汽為工質(zhì)的旋轉(zhuǎn)式熱能動力機械,與其他原動機相比,它具有單機功率大、效率高、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)和使用壽命長的優(yōu)點。
汽輪機的主要用途是作為發(fā)電用的原動機。汽輪機務(wù)必與鍋爐、發(fā)電機、以及凝汽器、加熱器、泵等機械設(shè)備組成成套裝置,共同工作。具有必須壓力和溫度的蒸汽來自鍋爐,經(jīng)主氣閥和調(diào)節(jié)氣閥進入汽輪機內(nèi),一次流過一系列環(huán)形安裝的噴嘴柵和動葉柵而膨脹做功,將其熱能轉(zhuǎn)換成推動汽輪機轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的機械功,透過聯(lián)軸器驅(qū)動其他機械,那里指發(fā)電機做功。在火電廠中,膨脹做工后的蒸汽有汽輪機排氣部分被引入冷凝器,想冷卻水放熱而凝結(jié)。凝結(jié)水再經(jīng)泵輸送至加熱器中加熱后作為鍋爐給水,循環(huán)工作。
汽輪機按工作原理分為兩類:沖動式汽輪機和反動式汽輪機。
噴嘴柵和與其相配的動葉柵組成汽輪機中最基本的工作單元“級”,不同的級順序串聯(lián)構(gòu)成多級汽輪機。蒸汽在級中以不同方式進行能量轉(zhuǎn)換,便構(gòu)成不同工作原理的汽輪機,即沖動式汽輪機和反動式汽輪機。
(1)沖動式汽輪機。主要有沖動級組成,在級中蒸汽基本上再噴嘴柵中膨脹,在動葉柵中只有少量膨脹。
(2)反動式汽輪機。主要有反動級組成,蒸汽在汽輪機的靜葉柵和動葉柵中都有相當適度的膨脹。
2、轉(zhuǎn)子靜子等部分組成及功能
汽輪機的轉(zhuǎn)動部分稱為轉(zhuǎn)子,他是汽輪機最重要的部件之一,擔負著工質(zhì)能量轉(zhuǎn)換和傳遞扭矩的任務(wù)。轉(zhuǎn)子的工作條件相當復(fù)雜,他處于高溫工質(zhì)中,并以高速旋轉(zhuǎn),因此他承受著葉片、葉輪、主軸本身質(zhì)量離心力所引起的巨大盈利以及由于溫度分布不均勻引起的熱應(yīng)力。另一方面,蒸汽作用在動葉柵上的力矩,透過轉(zhuǎn)子的葉輪、主軸和聯(lián)軸器傳遞給電機。
汽缸即汽輪機的外殼。其作用是將汽輪機的通流部分與大氣隔開。以構(gòu)成蒸汽熱能轉(zhuǎn)換為機械能的而封閉氣室。氣缸內(nèi)裝有噴嘴(靜葉)、隔板、隔板套(靜葉持環(huán))、氣封等部件。他們統(tǒng)稱為靜子。
汽輪機運轉(zhuǎn)時,高速旋轉(zhuǎn),汽缸、隔板等靜體固定不動,因此轉(zhuǎn)子與靜子之間需要留有適當?shù)目障?,從而不相互碰撞。然而間隙的存在就要導(dǎo)致露氣,這樣不僅僅會降低機組效率,還會影響機組的安全運行。為了減少蒸汽泄露和防止空氣漏人,需要有密封裝置,通常稱為氣封。氣封按其安裝位置的不同,可分為流通部分氣封、隔板氣封、軸端氣封。反動式汽輪機還裝有高中亞平衡活塞氣封和低壓平衡活塞氣封。
3、凝汽器及加熱器
凝汽器是用循環(huán)冷卻水使汽輪機排出的蒸汽凝結(jié),在汽機排汽空間建立并維持所需的真空,并回收純凈的凝結(jié)水供給鍋爐給水,提高了機組的熱效率。
高壓加熱器是用汽輪機抽汽加熱鍋爐給水來提高給水溫度,以提高機組的熱經(jīng)濟性。高壓加熱器由殼體、管板、管束、隔板等部件組成。高壓給水加熱器為單列臥式表面凝結(jié)型換熱器,水室采用自密封結(jié)構(gòu)。
高加殼體為全焊接結(jié)構(gòu),由鋼板焊接組成。為了便于殼體的拆移,安裝了吊耳和殼體滾輪,并使其運行時自由膨脹。為防止殼體變形,每臺有過熱蒸汽冷卻段加熱器均設(shè)置護罩和檔板。所有加熱器的蒸汽入口和疏水入口處(在殼體內(nèi))均裝有不銹鋼防沖板,以防管子受汽水直接沖擊和引起振動和腐蝕。
高壓加熱器由過熱蒸汽冷卻段、凝結(jié)段和疏水冷卻段組成。過熱蒸汽冷卻段是利用從汽輪機抽出的過熱蒸汽的一部分顯熱來提高給水溫度,位于給水出口流程側(cè),并有包殼板密閉。過熱蒸汽在一組隔板的導(dǎo)向下以適當?shù)木€速度和質(zhì)量速度均勻的流過管子,并使蒸汽留有足夠的過熱度以保證蒸汽離開該段時呈干燥狀態(tài),這樣,當蒸汽離開該段進入凝結(jié)段時,可防止?jié)裾羝麤_蝕和水蝕的損害。凝結(jié)段是利用蒸汽冷凝時的潛熱加熱給水,一組隔板使蒸汽沿著加熱器長度方向均勻的分布,起支撐傳熱管作用。進入該段的蒸汽,根據(jù)氣體冷卻原理,自動平衡,直至由飽和蒸汽冷凝成飽和的凝結(jié)水,并匯集在加熱器的尾部或底部,收聚非凝結(jié)氣體的排氣管務(wù)必置于管束最低壓力處以及殼體資料易聚非冷凝氣體處。非冷凝氣體的集聚影響了有效傳熱,因而降低了效率并造成腐蝕。疏水冷卻段是把離開凝結(jié)段的疏水的熱量傳給進入加熱器的給水,而使疏水溫度降至飽和溫度以下。疏水冷卻段位于給水進口流程側(cè),并有包殼板密閉。疏水溫度降低后,當流向下一個壓力較低的加熱器時,減弱了在管道內(nèi)發(fā)生汽化的趨勢。包殼板在內(nèi)部與加熱器殼側(cè)的總體部分隔開,從端板和吸入口或進口端持續(xù)必須的疏水水位,使該段密閉。疏水進入該段,由一組隔板引導(dǎo)流動,從疏水出口管輸出。
四、系統(tǒng)和輔機
1、泵
泵是把機械能轉(zhuǎn)變成液體壓力勢能和動能的一種動力設(shè)備,他是維持火電廠蒸汽動力循環(huán)的不可缺少的設(shè)備,是火電廠的主要輔助設(shè)備之一。在火力發(fā)電廠中應(yīng)用泵的地方十分多,例如,用給水泵向鍋爐帶給給水,用凝結(jié)水泵從凝汽器熱井中抽送凝結(jié)水,用循環(huán)水泵向凝汽器供應(yīng)冷卻水?;痣姀S中的泵都直接或間接的參與生產(chǎn)過程,他們的安全直接影響到火電廠的生產(chǎn)安全。
2、風機
風機是把機械能轉(zhuǎn)變成氣體壓力勢能和動能的一種動力設(shè)備,是火電廠的主要輔助設(shè)備之一。在火電場中的風機主要使用在鍋爐的煙風系統(tǒng)和制粉系統(tǒng)中,用于輸送空氣、煙氣和空氣煤粉混合物等,主要有送風機、引風機、一次風機和排粉風機。
火電廠中的這些風機都直接參與生產(chǎn)過程,他們的安全可靠直接影響道火電廠的安全生產(chǎn)。這些風機消耗的電能也很大,他們的軸功率下則幾百千瓦,大則上千千瓦,其用電量與火電廠的泵大體相當。所以,對風機的安全、經(jīng)濟運行務(wù)必引起足夠的認識,對風機的維修保養(yǎng)也應(yīng)予以高度的重視,才能確保電廠的總體安全與經(jīng)濟。
五、心得體會
短學期的認識實習,學校院系對我們進行理論知識的講授。經(jīng)過老師的講解和觀看相關(guān)的視頻圖片,我們對熱電廠的鍋爐、汽輪機、輔機等以及電廠的生產(chǎn)過程有了一個較為全面的認識。9月6日上午,我們首先在學校實驗室參觀了電廠模型及各種設(shè)備模型。然后分組到達裝機容量較小的南京協(xié)鑫污泥發(fā)電廠,在進行了安全教育之后,之后分組,最后便跟著值班師傅認真的開始了參觀實習。大家都遵守電廠的各種規(guī)章制度以及老師提出的各項要求,遇到不懂的地方就虛心向帶我們的師傅們請教,師傅們也都很熱心的為我們解答。透過這次實習,我們不僅僅將在學校的理論知識與具體的生產(chǎn)實踐結(jié)合了起來,而且透過師傅們的講解,對電廠的生產(chǎn)流程,化水,治煤,脫硫與除塵的流程有了更深刻的理解。透過對南京協(xié)鑫污泥發(fā)電廠的參觀和師傅老師們的詳細地講解,我們對火力發(fā)電廠的發(fā)電流程有了進一步認識。
這次實習我學到了許許多多的只能在實踐中才能獲得的知識,了解了火電廠的大致狀況及其運作流程。在當今的這個經(jīng)濟迅猛發(fā)展中的中國,電力有著起不可動搖的地位。生產(chǎn)實習是大學階段的一個重要實踐環(huán)節(jié),是每一個大學生都就應(yīng)參與的。這次實習為今后更好的理論學習打下基礎(chǔ),進一步認識到電力生產(chǎn)的重要性,并充分體現(xiàn)了我們熱能專業(yè)注重實踐的特色。
發(fā)電實習報告 篇9時光飛逝,轉(zhuǎn)眼間我已經(jīng)在大學里度過了兩近兩年。一直期盼著的“電廠實習”終于到來。短短兩周的時間里有太多值得我回頭去品味。
去電廠的前一天晚上,我們就準備好了行李以及一些食物,差點興奮的一晚沒睡著。星期一的早上我們動本兩個班級搭載汽車從學校出發(fā),中午左右到達xx電廠。兩個小時的車程并沒有打消同學們的熱情,到了電廠后,我們跟隨老師來到了“xx工程學院”實習專用住宿樓。在安排了寢室后,又領(lǐng)到了換洗好了的被子,雖然每個寢室只能7人公用一個暖壺,但是,開水房距離寢室很近,所以住宿問題基本解決。隨后,班長給我們每人發(fā)了一張消費卡,午飯時間,我們見識到了電廠工人的高素質(zhì)!排隊打飯,井然有序。食堂的飯菜非常可口,餐具看起來也非常干凈!用起來放心,吃起來舒心!特別是食堂門口的小超市非常給力,里面的貨物應(yīng)有盡有!感謝學校為我們提供的良好吃住環(huán)境,這樣一來大家學習就更加有勁頭了!
第一天下午,一位老師為我們講了一堂關(guān)于入廠安全以及對xx火電廠簡單介紹的課,同學們對于這個新奇的地方充滿了學習興趣,緊跟老師思路。最后我們還進行了安全考試,由此可見,火電廠對于安全生產(chǎn)的重視程度和對我們高度負責的態(tài)度。第二節(jié)課我們就直接跟隨領(lǐng)隊老師進場參觀了,同學們都佩戴了白色安全帽,一個個有模有樣的。簡單的在外面看完大體輪廓后,我們首先來到了運煤皮帶處,一共兩條,上方各懸掛磁鐵用來除掉不能燃燒的雜質(zhì),接著我們來到了磨煤機房,磨煤機直接坐落在地上,感覺很熱,然后我們跟隨老師爬到了傳說中的12.6米高層,三臺汽輪機依次橫臥,非常壯觀!很多同學忍不住爭相靠近拍照留念,汽輪機的外殼非常美觀整潔,里面包含了高中壓合缸,低壓缸,發(fā)電機以及勵磁機。過熱蒸汽進入的地方發(fā)出尖銳的響聲,靠近窗戶兩臺低壓加熱器,汽輪機另一側(cè)便是三臺高壓加熱器。然后透過玻璃門我們還參觀了寬敞明亮的集控室,集控工作人員工作認真,一絲不茍的態(tài)度讓人肅然起敬!第一天的參觀到此結(jié)束。
第二天上午,老師給我們引薦了一位08屆畢業(yè)的校友,他給我們帶來了一堂講座,把親身經(jīng)歷講述給我們學習,傳授了很多經(jīng)驗。下午另外兩位老師分別給我們簡單的介紹了火電廠鍋爐燃燒系統(tǒng)和汽水系統(tǒng)以及火電廠汽輪機原理。畫了各種專業(yè)的示意圖和流程圖,我們也做了大量的筆記,我聯(lián)想起實地參觀看到的,跟老師所說的結(jié)合起來,慢慢地我對整個電廠運行有了更深的了解。
星期三上午,我們再次進廠參觀了鍋爐的燃燒系統(tǒng),首先是引風機房,巨大的引風機將大量空氣吸入壓縮,然后老師給我們詳細講解了涼水塔內(nèi)部結(jié)構(gòu),隨后簡單的看了下灰渣處理系統(tǒng),最后我們進入了鍋爐房,昏暗的燈光,刺鼻的氣息,讓人很不適。這里的管子橫七豎八,粗細不一,并且裝配了各種儀器設(shè)備,都是由集控室通過計算機調(diào)控。跟著老師,我們心驚膽戰(zhàn)地來到了20.7米高度,由于環(huán)境太差,所以早早結(jié)束了參觀?;氐綄嬍仪逑吹臅r候,這才發(fā)現(xiàn)鼻子里面多了一層黑色的東西,這應(yīng)該是吸入的灰塵太多。下午,我們動本1班被老師安排到集控室學習,期間,我們把遇到的困惑和疑問互相交流討論,實在沒有結(jié)果就向工作人員請教,最終得到解答。
星期四上午,下著細雨,此行是最后一次進廠參觀了,老師直接帶我們來到了凝汽器旁邊,它外觀是一個高達六米的巨大鐵箱,用于凝結(jié)乏氣成水,保持真空,旁邊的地下就能看到三臺黑色的凝結(jié)水泵。走過一圈就看到了地面上的小汽輪機,給水泵由它驅(qū)動。接著我們爬到了6.0米高度,這里設(shè)備不多,明顯能看到凝汽器喉部的兩臺低壓加熱器,再一次到達熟悉的12.6米高度后,簡單的重新熟悉了下,我們繼續(xù)通過樓梯間往上面爬,達到23.0米高度后,看到了除氧器的下半部分。因為高處環(huán)境惡劣,為了安全,我們提前結(jié)束了最后一次參觀,23.0米也是我們到達的最高處!下午我們都在自習室總結(jié)筆記,四天下來,筆記本記錄的滿滿的,雖然累,但是很充實!晚上上交了筆記。
通過一個星期的深入學習,顯然,我們每位同學都成了半專業(yè)人士。對于電廠鍋爐,汽輪機已經(jīng)初步掌握,能夠獨立研究學習專業(yè)問題,終于嘗到了苦盡甘來的樂趣。老師組織我們在星期五下午進行了嚴格的口試和筆試,功夫不負有心人。同學們都以滿意的成績圓滿結(jié)束了此次實習!最后,我想對尊敬的老師們說一聲:感謝老師,您辛苦了!這次實習我們學到了很多課堂上永遠也學不到的知識,也懂得了許多人生大道理理。我的理想就是要成為一名優(yōu)秀的火電廠工程師,我將為之奮斗!我想這段時光也將成為我人生中最美好的記憶,珍藏永遠!
發(fā)電實習報告 篇10實習目的實踐是檢驗真理的唯一標準,響應(yīng)學校號召,將學校所學知識與電廠實際應(yīng)用聯(lián)系起來1。2。提高對電廠認識能力,理論運用能力
鍛煉自己的實際動手能力,為以后步入工作崗位積累經(jīng)驗。
通過在電廠的實習,對電廠的生產(chǎn)過程及實際工作要求獲得初步認識,結(jié)合所學專業(yè)知識,觀察和了解電廠的運行特點、工作要求等,為進一步學習專業(yè)知識打下基礎(chǔ)。
實習單位和部門
烏魯木齊環(huán)鵬有限公司后峽電廠:水化
對于烏魯木齊環(huán)鵬有限公司的認識
烏魯木齊環(huán)鵬有限公司是烏魯木齊市最大的綜合性國有工業(yè)企業(yè),依據(jù)自身煤炭,石灰石的資源優(yōu)勢生產(chǎn)主導(dǎo)產(chǎn)品電石,生產(chǎn)能力達到10萬噸,產(chǎn)品供不應(yīng)求,為新疆最大的電石生產(chǎn)廠家。
環(huán)鵬公司是一個曲型的資源性企業(yè),自公司成立以來,就受到自治區(qū)、烏魯木齊市黨委和政府的高度重視,是區(qū)、市兩級政府重點投資建設(shè)的企業(yè)。根據(jù)中共中央政治委員、自治區(qū)黨委書記王樂泉20xx年12月28日在新疆中泰化學股份有限公司調(diào)研時你們要與躍鋼(即環(huán)鵬一起搞20萬噸電石項目,擴大后峽自備電廠的指示精神,為滿足中泰倫學最終形成年產(chǎn)12萬噸PVC生產(chǎn)能力的需要(電石需求20萬噸/年),環(huán)鵬公司8萬噸/年的產(chǎn)量遠遠不能滿足中泰化學的需要,為此,目前環(huán)鵬公司正在加緊進行電石擴大生產(chǎn)的前期準備工作,最終形成年產(chǎn)電石20萬噸的生產(chǎn)能力。
環(huán)鵬公司是新疆自治區(qū)、烏魯木齊市兩級政府認定的重合同,守信用企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品火洲牌電石20xx年12月被評為自治區(qū)名牌產(chǎn)品,獲自治區(qū)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號;電工設(shè)備各種產(chǎn)品連續(xù)多年獲自治區(qū)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)秀新產(chǎn)品稱號。
環(huán)鵬公司技術(shù)力量雄厚,管理體系完善,1998年公司電工各類產(chǎn)品獲GB/T 19001和GB/T 19002質(zhì)理管理體系認證證書,20xx年10月經(jīng)過嚴格審核換版,獲GB/T 19001—20xxidt ISO9000:20xx標準質(zhì)量管理體系認證證書;20xx年4月3日,電石廠通過質(zhì)量認證現(xiàn)場審核,獲GB/T 19002—1994質(zhì)量管理體系認證證書;隨后,電廠也獲GB/T 19002—1994質(zhì)量管理體系認證證書。
環(huán)鵬公司的宗旨是:以資源為依托,以高新技術(shù)為先導(dǎo),合理配置資源,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟;用可靠的質(zhì)量、新穎的產(chǎn)品、周到的服務(wù)開拓和占領(lǐng)市場,以低消耗、高效率取得經(jīng)濟效益,增強企業(yè)競爭力,以確保國有資產(chǎn)保值、增值,努力為國家創(chuàng)收,為企業(yè)增效,為職工謀利。
實習內(nèi)容
火力發(fā)電廠主要系統(tǒng)
汽水系統(tǒng):汽水系統(tǒng)由鍋爐、汽輪機、凝汽器、加熱器和給水泵等組成,它包括汽水循環(huán)、化學水處理和冷卻水系統(tǒng)等。水在鍋爐中被加熱成蒸汽,經(jīng)過過熱器變成過熱蒸汽再通過主蒸汽管道進入汽輪機。由于蒸汽不斷膨脹,高速流動的蒸汽沖動汽輪機的葉片轉(zhuǎn)動從而帶動發(fā)電機發(fā)電。作功后的蒸汽溫度和壓力很低,被排入凝汽器冷卻,凝結(jié)成水經(jīng)過加熱和除氧又經(jīng)給泵打入高加進入鍋爐。
燃燒系統(tǒng):燃燒系統(tǒng)由鍋爐的燃燒部分、輸煤部分和除灰部分組成。鍋爐的燃料――煤,由皮帶機輸送到煤粉倉的煤斗內(nèi),經(jīng)給煤機進入磨煤機磨成煤粉,風粉混合后經(jīng)燃燒器進入爐膛燃燒,煙氣經(jīng)除塵器后排出,爐渣經(jīng)碎渣機成為細灰排到儲灰場。
電氣系統(tǒng):發(fā)電機發(fā)出電,進變壓器升高壓電后通過高壓配電裝置和輸電線路向外輸送。有一部分廠內(nèi)消耗。電氣設(shè)備有:發(fā)電機、主變壓器、廠用變壓器、高壓配電裝置和廠用配電裝置等。
化學制水系統(tǒng):除鹽水系統(tǒng)流程:清水清水泵陽雙室雙層床除碳器中間水箱陰浮床混床除鹽水箱除鹽水泵凝結(jié)水箱
除灰除渣系統(tǒng):灰漿泵、灰渣泵、振動篩、濃縮池、柱塞泵、程排灰管燃料及輸煤系統(tǒng):公司現(xiàn)有#2、3、4煤場;汽車運煤—煤溝—給煤機—皮帶—原煤倉;煤場—滾輪機—皮帶—原煤倉
《安全規(guī)范》的學習
在電廠工作隨時都可能出現(xiàn)危險,在鍋爐上有可能發(fā)生高空墜落,在汽輪機旁可能會有高溫高壓的氣體噴射導(dǎo)致燒傷,在電源箱旁可能因為電纜漏電而觸電受傷,因此我們只有時刻將安規(guī)牢記心中才能避免威脅人身安全的情況發(fā)生。同時認真按照安規(guī)進行工作安排也可避免重大事故的發(fā)生。例如當鍋爐例行停機檢修時,如果不按照步驟停爐則可能會造成鍋爐MFT,造成嚴重后果。原因就在于我們對所學知識不扎實并且在不清楚的情況下擅自操作。通過對《安全規(guī)范》的學習,總結(jié)出事故原因大多是安全意識淡薄,安全責任心不強,現(xiàn)場設(shè)備不了解,通過學習我們對安規(guī)有了一個新的認識,對自己的行為規(guī)范有了更高的要求,在對我們的日常工作進行謹慎中認真遵守規(guī)章制度,認真按安規(guī)辦事。
主要工作
爐外水處理,根據(jù)機組要求為機組提供合格的超純水。
地下水活性炭處理5u過濾器反滲透(出水us。30—40)一級除鹽系統(tǒng)(出水水質(zhì)0。02us左右)除鹽水箱。
一級除鹽工作原理
一級除鹽、經(jīng)反滲透處理的水一般us均在5—40左右,要想達到亞臨界機組補充水質(zhì)要求還需進一步處理。方能達到機組要求。一級除鹽設(shè)置有陽床、陰床、混床他的反應(yīng)機理是:RH+NaCl==RNa+HCI(陽床)ROH+HCI==RCI+H2O(陰床)
混床的反應(yīng)機理同于陰、陽床。因為在混床中加入的離子交換樹脂就是陰、陽床中的樹脂,而且混床中的樹脂由于是陰、陽樹脂混合使其出水很好Us在0。02左右。
爐內(nèi)水處理,為防止機組水汽系統(tǒng)的腐蝕而進行的水質(zhì)處理。
為了防止熱力系統(tǒng)O2。CO2,腐蝕的發(fā)生,在高壓除氧器后給水中加入聯(lián)胺。氨水,使水的PH值得以提高,以防止O2。CO2在熱力設(shè)備上腐蝕的發(fā)生,幷使水中保留一定聯(lián)胺的剩余量。AVT(全揮發(fā)處理)他的要求是將給水PH值用加氨方法提高到9以上,加入聯(lián)胺后可除去水中剩余的O2,其反應(yīng)如下。
NH3+H2O+CO2==(NH4)2CO3+H2O(加氨處理)N2H4+O2==2H2O+N2(聯(lián)胺處理)
為了防止熱力系統(tǒng)Ca—2。Mg—2。離子在鍋爐水冷壁管中結(jié)垢的發(fā)生,在鍋爐水中加入Na3PO4+NaOH在沸騰溫度下,Ca—2。Mg—2。離子與Na3PO4生成水化鱗灰石,幷隨鍋爐連續(xù)排污排出。一般控制PO4含量在0。3 0。4ppm反應(yīng)如下。10Ca—2+6PO—34+2OH==Ca10(OH)2(PO4)
對于水。煤。油。汽。環(huán)保。儀表的監(jiān)督工作。
(1)水的監(jiān)督
監(jiān)督全廠水汽系統(tǒng)腐蝕、結(jié)垢的監(jiān)督及對運行技術(shù)工作指導(dǎo)。(2)煤
對全廠入廠煤。入爐煤。進行認真化驗。并對鍋爐燃燒后飛灰進行分析,以指導(dǎo)運行工作人員對機組運行參數(shù)進行必要調(diào)整,以使機組運行更加安全。經(jīng)濟。(3)油
發(fā)電廠油務(wù)管理工作十分重要,往往由于對油的使用和監(jiān)督不當,造成汽輪機軸承磨壞,機組產(chǎn)生振動,變壓器燒壞等事故。通過科學管理,達到保證油品質(zhì)量,降低消耗和節(jié)約能源的目的。
(4)環(huán)保監(jiān)督
環(huán)保監(jiān)督是一項造福子孫后代的工作,通過他的工作可以改善我們的生產(chǎn)環(huán)境,生活環(huán)境和居住環(huán)境。它的主要監(jiān)督工作是:大氣監(jiān)測,噪聲監(jiān)測,煙氣排放監(jiān)測,污水排放監(jiān)測工作。
(5)在線化學儀表
指安裝在生產(chǎn)流程線上的化學儀表,它隨生產(chǎn)設(shè)備運行而投入運行,連續(xù)地監(jiān)測鍋爐水。汽品質(zhì)的物理及化學變化,為運行人員提供可靠技術(shù)數(shù)據(jù)。
實習總結(jié)
熱力發(fā)電廠是由許多熱力設(shè)備和電氣設(shè)備所組成的一個非常復(fù)雜的的整體,從某種意義上講,熱力部分的設(shè)備更多、更為復(fù)雜、也更容易發(fā)生故障和事故,熱力部分和電氣部分彼此間的關(guān)系是十分密切的。因此,凡是從事電力工程方面工作的技術(shù)人員,都必須對有關(guān)的熱力部分的某些基本知識有所了解,有所掌握。
實習的時間是短暫的,我們不可能全面的了解電廠的每一部分,對電廠的認識還很籠統(tǒng)。希望能在以后的日子里通過學習可以彌補。
感受頗深的一點是,理論學習是業(yè)務(wù)實戰(zhàn)的基礎(chǔ),但實際工作與理論的闡述又是多么的不同,在工作的閑暇之間,在同一些工作多年的會計人員的交談中,深知,在工作崗位上,有著良好的業(yè)務(wù)能力是基礎(chǔ)能力,但怎樣處理好與同事的關(guān)系,為自己和他人的工作創(chuàng)建一個和諧的氛圍,又是那么的重要,于是也就更能體會在企業(yè)中人和萬事興的要義。同時讓我認識到社會是殘酷的,沒有文化、沒有本領(lǐng)、懶惰,就注定你永遠是社會的最底層!但同時社會又是美好的,只要你肯干、有進取心,它就會給你回報、讓你得到自己想要的!
總之,這次實習是有收獲的,自己也有許多心得體會。就業(yè)單位不會像老師那樣點點滴滴細致入微地把要做的工作告訴我們,更多的是需要我們自己去觀察、學習。不具備這項能力就難以勝任未來的挑戰(zhàn)。隨著科學的迅猛發(fā)展,新技術(shù)的廣泛應(yīng)用,會有很多領(lǐng)域是我們未曾接觸過的,只有敢于去嘗試才能有所突破,有所創(chuàng)新。兩周的實習帶給我們的,不全是我所接觸到的那些操作技能,也不僅僅是通過幾項工種所要求我們鍛煉的幾種能力,更多的則需要我們每個人在實習結(jié)束后根據(jù)自己的情況去感悟,去反思,勤時自勉,有所收獲,使這次實習達到了他的真正目的。
第五篇:風力發(fā)電報告
國內(nèi)外風力發(fā)電技術(shù) 的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢
風能是一種可再生的清潔能源。近30年來,國際上在風能的利用方面,無論是理論研究還是應(yīng)用研究都取得了重大進步。風力發(fā)電技術(shù)日臻完善,并網(wǎng)型風力發(fā)電機單機額定功率最大已經(jīng)到5MW,葉輪直徑達到126m。截止2005年世界裝機容量已達58,982MW,風力發(fā)電量占全球電量的1%。中國成為亞洲風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動者之一,其總裝機容量居世界第8位,2005年新增裝機容量居世界第6位。今后,國內(nèi)外風力發(fā)電技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將明顯加快。引
言
風是最常見的自然現(xiàn)象之一,是太陽對地球表面不均衡加熱而引起的“空氣流動”,流動空氣具有的動能稱之為風能。因此,風能是一種廣義的太陽能。據(jù)世界氣象組織(WMO)和中國氣象局氣象科學研究院分析,地球上可利用的風能資源為200億kW,是地球上可利用水能的20倍。中國陸地10m高度層可利用的風能為2.53億kW,海上可利用的風能是陸地上的3倍,50m高度層可利用的風能是10m高度層的2倍,風能資源非常豐富。
風能是一種技術(shù)比較成熟、很有開發(fā)利用前景的可再生能源之一[1]。風能的利用方式不僅有風力發(fā)電、風力提水,而且還有風力致熱、風帆助航等。因此,開發(fā)利用風能對世界各國科技工作者具有極強的魅力,從而喚起了世界眾多的科學家致力于風能利用方面的研究。在本文中,將對國內(nèi)外風力發(fā)電技術(shù)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢進行論述。風力發(fā)電基本知識
2.1 風能的計算公式
空氣運動具有動能。風能是指風所具有的動能。如果風力發(fā)電機葉輪的斷面積為A,則當風速為V的風流經(jīng)葉輪時,單位時間風傳遞給葉輪的風能為
(1)
其中:單位時間質(zhì)量流量m=ρAV
(2)
在實際中,式中:
PW—每秒空氣流過風力發(fā)電機葉輪斷面面積的風能,即風能功率,W;
(3)Cp—葉輪的風能利用系數(shù);
?m—齒輪箱和傳動系統(tǒng)的機械效率,一般為0.80—0.95,直驅(qū)式風力發(fā)電機為1.0; ?e—發(fā)電機效率,一般為0.70—0.98; ?—空氣密度,kg/m3;
A—風力發(fā)電機葉輪旋轉(zhuǎn)一周所掃過的面積,m2; V—風速,m/s。
2.2 貝茨(Betz)理論
第一個關(guān)于風輪的完整理論是由德國哥廷根研究所的A·貝茨于1926年建立的。
貝茨假定風輪是理想的,也就是說沒有輪轂,而葉片數(shù)是無窮多,并且對通過風輪的氣流沒有阻力。因此這是一個純粹的能量轉(zhuǎn)換器。此外還進一步假設(shè)氣流在整個風輪掃掠面上的氣流是均勻的,氣流速度的方向無論在風輪前后還是通過時都是沿著風輪軸線的。
通過分析一個放置在移動空氣中的“理想”風輪得出風輪所能產(chǎn)生的最大功率為
—空氣密度,kg/m3;
(4)
式中:Pmax—風輪所能產(chǎn)生的最大功率;
A—風力發(fā)電機葉輪旋轉(zhuǎn)一周所掃過的面積,m2; V—風速,m/s。
這個表達式稱為貝茨公式。其假定條件是風速與風輪軸方向一致并在整個風輪掃掠面上是均勻的[2]。將(4)式除以氣流通過掃掠面A時風所具有的動能,可推得風力機的理論最大效率
(5)
(5)式即為有名的貝茲(Betz)理論的極限值。它說明,風力機從自然風中所能索取的能量是有限的,其功率損失部分可以解釋為留在尾流中的旋轉(zhuǎn)動能。
能量的轉(zhuǎn)換將導(dǎo)致功率的下降,它隨所采用的風力機和發(fā)電機的型式而異,因此,風力機的實際風能利用系數(shù)Cp<0.593[3]。
2.3 溫度、大氣壓力和空氣密度
通過溫度計和氣壓計測試出實驗地點的環(huán)境溫度和大氣壓,由下式計算出空氣密度。
(6)
式中:ρ—空氣密度,kg/m3; h—當?shù)卮髿鈮毫?,Pa; t—溫度,℃。
從空氣密度公式可以看出,空氣密度的大小與大氣壓力、溫度有關(guān)。
2.4 風力機的主要組成
1)小型風力發(fā)電機
小型水平軸風力機主要組成部分有:風輪、發(fā)電機、塔架、調(diào)向機構(gòu)、蓄能系統(tǒng)、逆變器等。(1)風輪 風輪是風力機從風中吸收能量的部件,其作用是把空氣流動的動能轉(zhuǎn)變?yōu)轱L輪旋轉(zhuǎn)的機械能。水平軸風力發(fā)電機的風輪是由1~3個葉片組成的。葉片的結(jié)構(gòu)形式多樣,材料因風力機型號和功率大小而定,如木心外蒙玻璃鋼葉片、玻璃纖維增強塑料樹脂葉片等。
(2)發(fā)電機
在風力發(fā)電機中,已采用的發(fā)電機有3種,即直流發(fā)電機、同步交流發(fā)電機和異步交流發(fā)電機。小型風力發(fā)電機多采用同步或異步交流發(fā)電機,發(fā)出的交流電通過整流裝置轉(zhuǎn)換成直流電。
(3)塔架
塔架用于支撐 發(fā)電機和調(diào)向機構(gòu)等。因風速隨離地面的高度增加而增加,塔架越高,風輪單位面積捕捉的風能越多,但造價、安裝費等也隨之加大。
(4)調(diào)向機構(gòu)
垂直軸風力機可接受任何方向吹來的風,因此不需要調(diào)向機構(gòu)。對于水平軸風力機,為了得到最高的風能利用效率,應(yīng)用風輪的旋轉(zhuǎn)面經(jīng)常對準風向,需要對風裝置。常用的調(diào)向機構(gòu)主要有尾舵、舵輪、電動對風裝置。
(5)限速機構(gòu)
當風速高于風力機的設(shè)計風速時,為了防止葉片損壞,需要對風輪轉(zhuǎn)速進行控制。(6)貯能裝置
貯能裝置對獨立運行的小型風力機是十分重要的。其貯能方式有熱能貯能、化學能貯存。(7)逆變器
用于將直流電轉(zhuǎn)換為交流電,以滿足交流電氣設(shè)備用電的要求。2)大型風力發(fā)電機
大型風力發(fā)電機組由兩大部分組成:氣動機械部分和電氣部分。氣動機械部分包括風輪、低速軸、增速齒輪箱、高速軸,其功能是驅(qū)動發(fā)電機轉(zhuǎn)子,將風能轉(zhuǎn)換為機械能。電氣部分包括異步發(fā)電機、電力電子變頻器、變壓器和電網(wǎng),其功能是將機械能轉(zhuǎn)換為頻率恒定的電能。近年來,又研制成功了直驅(qū)式變速恒頻風力發(fā)電機組(無增速齒輪箱)。風力機與風力發(fā)電技術(shù)
3.1 風力機與風力發(fā)電技術(shù)的發(fā)展史
風能,是人類最早使用的能源之一。遠在公元前2000年,埃及、波斯等國已出現(xiàn)帆船和風磨,中世紀荷蘭與美國已有用于排灌的水平軸風車。我國是世界上最早利用風能的國家之一,早在距今1800年前,我國就有風力提水的記載。1890年丹麥的P·拉庫爾研制成功了風力發(fā)電機,1908年丹麥已建成幾百個小型風力發(fā)電站。自二十世紀初至二十世紀六十年代末,一些國家對風能資源的開發(fā),尚處于小規(guī)模的利用階段[4]。
隨著大型水電、火電機組的采用和電力系統(tǒng)的發(fā)展,1970年以前研制的中、大型風力發(fā)電機組因造價高和可靠性差而逐漸被淘汰,到二十世紀六十年代末相繼都停止了運轉(zhuǎn)。這一階段的試驗研究表明,這些中、大型機組一般在技術(shù)上還是可行的,它為二十世紀七十年代后期的大發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
1980年以來,國際上風力發(fā)電機技術(shù)日益走向商業(yè)化。主要機組容量有300kW、600kW、750kW、850kW、1MW、2MW。1991年丹麥在Vindeby建成了世界上第一個海上風電場,由11臺丹麥Bonus 450kW單機組成,總裝機4.95MW。隨后荷蘭、瑞典、英國相繼建成了自己的海上風電場。
目前,已經(jīng)備離岸風力發(fā)電設(shè)備商業(yè)生產(chǎn)能力的廠家,主要有丹麥的Vestas(包括被其整合的NEG-Micon),美國的GE風能,德國的Nordex、Repower、Pfleiderer/Prokon、Bonus和德國著名的Enercon公司。單機額定功率覆蓋范圍從2MW、2.3MW、3.6MW、4.2MW、4.5MW到5MW。葉輪直徑從80m、82.4m、100m、110m、114m、116m到126m。
3.2 風力機的種類
風力發(fā)電機是把風能轉(zhuǎn)換為電能的裝置,鑒于風力發(fā)電機種類繁多,因此分類法也是多種。按葉片數(shù)量分,單葉片,雙葉片,三葉片,四葉片和多葉片;按主軸與地面的相對位置分,水平軸、垂直軸(立軸)式;按槳葉工作原理分,升力型、阻力型。目前風力發(fā)電機三葉片水平軸類型居多。
水平軸風力機,風輪的旋轉(zhuǎn)軸與風向平行,如圖1所示;垂直軸風力機,風輪的旋轉(zhuǎn)軸垂直于地面或氣流方向,如圖2所示。國內(nèi)外風力發(fā)電的現(xiàn)狀
4.1 世界風力發(fā)電的現(xiàn)狀
目前,中、大型風力發(fā)電機組已在世界上40多個國家陸地和近海并網(wǎng)運行,風電增長率比其它電源增長率高的趨勢仍然繼續(xù)。如表1所示,截止2005年12月31日世界裝機容量已達58,982MW,年裝機容量為11,310MW,增長率為24%;風力發(fā)電量占全球電量的1%,部分國家及地區(qū)已達20%甚至更多。2005年世界風電累計裝機容量最多的十個國家見表2,前十名合計51750.9MW,約占世界總裝機容量的87.7%。
2005年國際風電市場份額的分布多樣化進程呈持續(xù)發(fā)展趨勢:有11個國家的裝機容量已高于1,000MW,其中7個歐洲國家(德國、西班牙、意大利、丹麥、英國、荷蘭、葡萄牙),3個亞洲國家(印度、中國、日本),還有美國。亞洲正成為發(fā)展全球風電的新生力量,其增長率為48%[5]。
2002年歐洲風能協(xié)會(EWEA)與綠色和平組織(Greenpeace International)發(fā)表了一份標題為“風力 12(Wind Force 12)”的報告,勾畫了風電在2020年達到世界電量12%的藍圖。報告聲明這份文件不是預(yù)測,而是從世界風能資源、世界電力需求的增長和電網(wǎng)容量、風電市場發(fā)展趨勢和潛在的增長率、與核電和大水電等其他電源技術(shù)發(fā)展歷程的比較以及減排CO2等溫室氣體的要求,論證了風電達到世界電量12%的可能性。報告還指出中國2020年風電裝機有可能達到1.7億千瓦[6]、[7]。
國內(nèi)風力發(fā)電的現(xiàn)狀
根據(jù)國家氣象科學院的估算[8],我國陸地地面10米高度層風能的理論可開發(fā)量為32億kW,實際可開發(fā)量為2.53億kW。海上風能可開發(fā)量是陸地風能儲量的3倍。內(nèi)蒙古 實際可開發(fā)量
0.618億kW 西藏
實際可開發(fā)量
0.408億kW 新疆
實際可開發(fā)量
0.343億kW 青海
實際可開發(fā)量
0.242億kW 黑龍江
實際可開發(fā)量
0.172億kW
2005年中國除臺灣省外新增風電機組592臺,裝機容量50.3萬kW。與2004年當年新增裝機19.8萬kW相比,2005年當年新增裝機增長率為254%。
截至2005年底,中國除臺灣省外累計風電機組1864臺,裝機容量126.6萬kW,風電場62個。分布在15個?。ㄊ?、自治區(qū)、特別行政區(qū)),它們按裝機容量排序如表3所示。與2004年累計裝機76.4萬kW相比,2005年累計裝機增長率為65.6%。2005年風電上網(wǎng)電量約15.3億kW.h[9]。
中國“十一五”國家科技支撐計劃重大項目“大功率風電機組研制與示范”支持1.5~2.5MW、2.5MW以上雙饋式變速恒頻風電機組的研制;1.5~2.5MW、2.5MW以上直驅(qū)式變速恒頻風電機組的研制;1.5MW以上風電機組葉片、齒輪箱、雙饋式發(fā)電機、直驅(qū)式永磁發(fā)電機的研制及產(chǎn)業(yè)化;1.5MW以上雙饋式風電機組控制系統(tǒng)及變流器、直驅(qū)式風電機組控制系統(tǒng)及變流器的研制及產(chǎn)業(yè)化;近海風電場建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)的研究;近海風電機組安裝及維護專用設(shè)備的研制;大型風電機組相關(guān)標準制定及風電技術(shù)發(fā)展分析等16個課題的研究[10]?!笆晃濉蹦?,我國風電技術(shù)的自主研發(fā)能力將接近世界前沿水平。
4.3小型風力發(fā)電機
4.3.1小型風力發(fā)電機行業(yè)現(xiàn)狀
作為農(nóng)村可再生能源主要支柱之一的小型風力發(fā)電行業(yè)在2005得到長足的發(fā)展,從事小型風電產(chǎn)業(yè)的開發(fā)、研制、生產(chǎn)單位達到70家。據(jù)23個生產(chǎn)企業(yè)報表統(tǒng)計,2005年共生產(chǎn)30kW以下獨立運行的小型風力發(fā)電機組共33,253臺,比上年增長34.4%,其中200W、300W、500W機組共生產(chǎn)24,123臺,占全年總產(chǎn)量的72.5%;15個單位共出口小型風力發(fā)電機組5,884臺,比上年增長40.7%,創(chuàng)匯282.7萬美元,主要出口到菲律賓、越南等24個國家和地區(qū)。并且,由于汽油、柴油、煤油價格飛漲,且供應(yīng)渠道不暢通,內(nèi)陸、江湖、漁船、邊防哨所、部隊、氣象站和微波站等使用柴油發(fā)電機的用戶逐步改用風力發(fā)電機或風光互補發(fā)電系統(tǒng)。
4.3.2 小型風力發(fā)電機行業(yè)發(fā)展趨勢
1)由于廣大農(nóng)牧民生活水平提高、用電量不斷增加,因此小型風力發(fā)電機組單機功率在繼續(xù)提高,50W機組不再生產(chǎn),100W、150W機組產(chǎn)量逐年下降,而200W、300W、500W和1kW機組逐年增加,占總年產(chǎn)量的80%。
2)由于廣大農(nóng)民迫切希望不間斷用電,因此“風光互補發(fā)電系統(tǒng)”的推廣應(yīng)用明顯加快,并向多臺組合式發(fā)展,成為今后一段時間的發(fā)展方向。
3)隨著國家《可再生能源法》及《可再生能源產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》的制定,相繼還會有多種配套措施及稅收優(yōu)惠扶植政策出臺,必將提高生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)積極性,促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4)目前我國尚有2.8萬個村、700萬戶、2,800萬人口沒有用上電,且分散居住在邊遠山區(qū)、農(nóng)牧區(qū)、常規(guī)電網(wǎng)很難達到,有關(guān)專家分析700萬無電用戶中、300萬戶可用微水電解決用電,而400萬戶可以用小型風力發(fā)電或風光互補發(fā)電,滿足農(nóng)牧民用電需要[11]。4.3.3濃縮風能型風力發(fā)電機
濃縮風能型風力發(fā)電機由內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學新能源技術(shù)研究所研制,已獲得中國實用新型專利(專利號:ZL94244155.9)。該型風電機組將稀薄的風能經(jīng)濃縮風能裝置加速、整流和均勻化后驅(qū)動葉輪旋轉(zhuǎn)發(fā)電,從而提高了風能的能流密度,降低了自然風的湍流度,改善了風能的不穩(wěn)定等弱點,提高了風能品位,降低了風電度電成本。該風力發(fā)電機具有的切入風速低、發(fā)電量大、噪音低、安全性高、壽命長、度電成本低等特點。濃縮風能型風力發(fā)電機可獨立運行、風光互補運行、多機聯(lián)網(wǎng)運行和并入低壓電網(wǎng)運行?,F(xiàn)已研制開發(fā)的系列產(chǎn)品有200W、300W、600W、1kW、2kW等機組。濃縮風能型風力發(fā)電機經(jīng)過中試后,可以向中、大型機組發(fā)展。這種新型風電技術(shù)在中國和世界的應(yīng)用,將有效地提高風電系統(tǒng)的供電水平和質(zhì)量,有效地利用低品位的風能,提高風電商品競爭力,具有重要的經(jīng)濟益和生態(tài)環(huán)保效益[12]。結(jié)
論
在今后的20年內(nèi),國際上風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)將是增長速度最快的產(chǎn)業(yè),風力發(fā)電技術(shù)也將進入快速發(fā)展的黃金時期;在中國,并網(wǎng)型風力發(fā)電機組裝機容量增長速度將明顯加快,令世界矚目,離網(wǎng)型風力發(fā)電機組發(fā)展的地域廣、潛力大,裝機總?cè)萘孔罱K將超過并網(wǎng)型風力發(fā)電機組。
田德,吉林松原人,1958年8月生。內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學教授,華北電力大學教授,博士生導(dǎo)師。1985年赴日本留學,1992年9月獲得日本明星大學電氣工程學博士學位?,F(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)工程學會理事、中國太陽能學會理事、《太陽能學報》編委、全國“百千萬人才工程”第一、二層次人選。享受國務(wù)院政府特殊津貼。省級中青年突貢專家。省級優(yōu)秀留學回國人員。主持完成的項目獲內(nèi)蒙古自治區(qū)科技進步一等獎1項,已獲得中國實用新型專利1項。正申請國家發(fā)明專利3項。發(fā)表研究論文50余篇,多篇被EI收錄。主持完成和正在主持的科研項目有:3項國家自然科學基金資助項目、3項國際合作項目、1項國家“十一五”科技攻關(guān)項目、9項省部級項目、3項橫向項目?,F(xiàn)從事離網(wǎng)型風力發(fā)電系統(tǒng)、并網(wǎng)型風力發(fā)電系統(tǒng)和可再生能源利用的研究。
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