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      某電廠整套啟動(dòng)期間鍋爐爆管處理及分析[5篇模版]

      時(shí)間:2019-05-14 01:37:59下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:某電廠整套啟動(dòng)期間鍋爐爆管處理及分析

      某電廠整套啟動(dòng)期間鍋爐爆管處理及分析

      【摘 要】某電廠在整套啟動(dòng)期間發(fā)生水冷壁管子內(nèi)部氧化銹蝕附著物在機(jī)組升降負(fù)荷過程中脫落堆積,在垂直段水冷壁進(jìn)口處彎頭處堆積并形成堵塞,阻塞管內(nèi)汽水流通,導(dǎo)致水冷壁局部過熱發(fā)生爆管,本文對(duì)爆管過程處理及產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,提出加強(qiáng)鍋爐制造安裝過程中管內(nèi)清潔度控制的重要性。

      【關(guān)鍵詞】電廠;鍋爐;整套啟動(dòng);水冷壁;酸洗;清潔度;爆管

      1.鍋爐簡(jiǎn)介

      某電廠一期工程2×600MW燃煤發(fā)電機(jī)組,鍋爐設(shè)備為東方鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的超臨界參數(shù)變壓直流爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐[1],型號(hào)為DG1900―25.4/571/569;鍋爐水冷壁采用焊接膜式水冷壁,上部垂直管排下部螺旋管排,中間通過混合集箱連接。

      2.整套啟動(dòng)期間上部垂直水冷壁超溫爆管發(fā)生

      #2機(jī)組于7月30日進(jìn)入機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)行階段,8月16日機(jī)組負(fù)荷520MW,鍋爐水冷壁發(fā)生爆管,爆管位置為前墻垂直段水冷壁左數(shù)第329根管子,相鄰的第328根管子在爆管附近區(qū)域發(fā)生脹粗現(xiàn)象,56m標(biāo)高處,見圖1。停機(jī)后檢查,用內(nèi)窺鏡對(duì)該管垂直段水冷壁進(jìn)口集箱入口90度彎頭檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有異物堵塞,鄰側(cè)一根管子在爆管附近區(qū)域發(fā)生脹粗現(xiàn)象,對(duì)損傷管子處理后于8月21日機(jī)組重新啟動(dòng)。

      8月23日,機(jī)組升負(fù)荷至600MW,鍋爐再次發(fā)生爆管,此次爆管數(shù)量較多,共5根,裂口處照片見圖2。

      經(jīng)擴(kuò)大范圍檢查,現(xiàn)場(chǎng)懷疑其它垂直段水冷壁進(jìn)口集箱入口彎頭可能也有異物堵塞,隨即安排全面的對(duì)前墻、左右側(cè)墻垂直段水冷壁進(jìn)口集箱的入口90度彎頭處進(jìn)行100%拍片檢查,檢驗(yàn)結(jié)果顯示在前墻垂直段水冷壁內(nèi)壁普遍存在銹蝕物且較為嚴(yán)重,見圖3。

      在左右側(cè)墻中情況稍好,而對(duì)水冷壁后墻折焰區(qū)域(管子為32×8)及螺旋段水冷壁管排都進(jìn)行取樣檢查,發(fā)現(xiàn)管內(nèi)壁光滑基本無(wú)異物,隨后制定方案進(jìn)行大面積檢修,并重新對(duì)水冷壁進(jìn)行酸洗,至9月18日消缺工作全部結(jié)束;機(jī)組啟動(dòng),于9月29日順利通過168小時(shí)檢驗(yàn),完成機(jī)組移交。

      3.缺陷檢查及處理

      據(jù)8月16日爆管檢查情況和8月23日爆管檢查情況及垂直水壁進(jìn)口彎頭拍片情況,考慮垂直段水冷壁管子內(nèi)壁氧化銹蝕物的附著較厚且分布較廣,經(jīng)技術(shù)討論決定對(duì)#2鍋爐水冷壁進(jìn)行重新化學(xué)清洗。為保證化學(xué)清洗效果,清洗前必須使用高壓水沖洗以確保所有垂直段水冷壁管子全部疏通,清洗時(shí)保證水冷壁管壁內(nèi)部的氧化物除去而不損傷母材,以避免鍋爐因堵管再次發(fā)生爆管的情況。具體處理過程及化學(xué)清洗處理措施如下:

      3.1 對(duì)8月23日發(fā)生爆管的左側(cè)墻前數(shù)第183根,前墻左數(shù)第247、328、333、344根管子從集箱出口至68.5m層管段全部進(jìn)行換管,68.5m層以上管段在爐內(nèi)外觀檢查無(wú)氧化起皮、脹粗現(xiàn)象,用內(nèi)窺鏡檢查無(wú)異物堵塞后恢復(fù)。

      3.2 從爐膛內(nèi)部進(jìn)行大范圍的管壁外觀檢查,根據(jù)管壁外表面顏色和是否發(fā)生過氧化起皮、脹粗等情況判斷是否發(fā)生過熱情況,經(jīng)逐一檢查確認(rèn)左側(cè)墻第38、193、219、220根,右側(cè)墻第61、113、270根,前墻第9、10、35、92、130、179、318、331、336、338、342、353、359根管子部分管段發(fā)生過局部過熱氧化或脹粗現(xiàn)象,對(duì)存在問題的管段進(jìn)行了長(zhǎng)度2m到8m等不同程度的換管。

      3.3垂直段水冷壁管排疏通清理,對(duì)垂直水冷壁前墻、側(cè)墻拍片檢查存在堵塞現(xiàn)象的管子在安裝焊口上方400mm處割取350mm管段,垂直段進(jìn)口集箱處焊口割開,對(duì)發(fā)生堵塞的管子垂直段用高壓水進(jìn)行疏通清理,進(jìn)口彎頭處使用鋼絲繩疏通,集箱內(nèi)部通過管接頭進(jìn)行內(nèi)窺鏡檢查,確認(rèn)氧化物清理干凈后恢復(fù)。

      3.4 由浙江電力試驗(yàn)研究院組織進(jìn)行水冷壁整體化學(xué)清洗,去除垂直段水冷壁內(nèi)部氧化銹蝕物。本次化學(xué)清洗,清洗液采用催化檸檬酸,通過輔汽加熱控制清洗溫度在65℃以上,考慮化學(xué)清洗的特殊性,明確省煤器不參與化學(xué)清洗。在螺旋水冷壁10m標(biāo)高位置加裝一根酸洗臨時(shí)監(jiān)測(cè)管,在垂直水冷壁下部也加裝一根臨時(shí)監(jiān)測(cè)管(采用內(nèi)壁腐蝕層較厚的管子)對(duì)此次清洗過程及效果進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),長(zhǎng)度均為800mm。同時(shí)通過化學(xué)清洗過程和熱水沖洗時(shí)監(jiān)測(cè)水冷壁管壁溫分布,對(duì)垂直段水冷壁進(jìn)口集箱出口彎管逐一進(jìn)行摸管檢查,記錄清洗過程中溫度偏差較大的管子[2]。清洗前后對(duì)比照片見圖4和圖5。

      3.5 為檢查化學(xué)清洗效果,現(xiàn)場(chǎng)在整體化學(xué)清洗結(jié)束后安排了對(duì)垂直段水冷壁進(jìn)口彎頭處抽樣拍片檢查(前墻、左墻和右墻各20根,后墻16根),檢查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)氧化物堆積堵塞彎頭的現(xiàn)象。

      3.6 為加強(qiáng)整套啟動(dòng)期間對(duì)垂直段水冷壁管壁溫度的監(jiān)測(cè),在原有垂直段水冷壁溫度測(cè)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,東方鍋爐廠根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的要求,在#2鍋爐垂直段水冷壁前墻、左右墻安裝了臨時(shí)熱電偶,數(shù)量分別為192、229、230根。在后面整套啟動(dòng)試運(yùn)期間,通過該批熱電偶監(jiān)測(cè),垂直段水冷壁管壁溫度分布較為均勻,未發(fā)現(xiàn)有管子存在溫度偏差過大的情況,鍋爐運(yùn)行狀況良好。

      3.7 本次缺陷處理及化學(xué)清洗處理,完成換管約280m,涉及焊口共1441只。消缺時(shí)間長(zhǎng),焊口數(shù)量多,根據(jù)規(guī)范要求,鍋爐在整套啟動(dòng)前安排進(jìn)行了工作壓力的水壓試驗(yàn)(25.4MPa),重點(diǎn)檢查割管區(qū)域焊口及拼縫,水壓試驗(yàn)檢查未發(fā)現(xiàn)任何泄漏。

      4.爆管原因分析及管內(nèi)清潔度控制措施

      4.1 根據(jù)#2鍋爐兩次爆管發(fā)生的位置和檢查結(jié)果分析,爆管原因?yàn)榇怪倍嗡浔诠茏觾?nèi)部氧化銹蝕附著物在機(jī)組升降負(fù)荷過程中脫落堆積,在垂直段水冷壁進(jìn)口處彎頭處堆積并形成堵塞,阻塞管內(nèi)汽水流通,導(dǎo)致水冷壁局部過熱發(fā)生爆管。發(fā)生堵塞的主要原因及過程分析:

      4.1.1 垂直段水冷壁管子內(nèi)壁氧化銹蝕層較厚且分布普遍。

      4.1.2 垂直水冷壁管子規(guī)格為φ31.8×9,管子內(nèi)徑小,且垂直段水冷壁進(jìn)口處彎頭彎曲半徑為R45,通流截面小,更易于異物堆積形成堵塞。

      4.1.3 因內(nèi)壁氧化銹蝕層較厚,鍋爐系統(tǒng)化學(xué)清洗時(shí)EDTA清洗難以去除銹蝕層,清洗效果不理想,因取樣管安裝困難未對(duì)垂直段水冷壁管子進(jìn)行取樣驗(yàn)證。

      4.1.4 鍋爐啟動(dòng)后由于負(fù)荷參數(shù)變化,加速管壁銹蝕附著物的脫落,造成管子堵塞。

      4.2 避免管內(nèi)銹蝕和加強(qiáng)管內(nèi)清潔度控制措施

      4.2.1 加強(qiáng)到廠設(shè)備檢查,配合業(yè)主委托的設(shè)備檢查公司,加強(qiáng)集箱管道內(nèi)部清潔度檢查,加大設(shè)備管道母材取樣檢查范圍,增大檢查覆蓋面。如設(shè)備需長(zhǎng)期存放保管時(shí),需制定妥當(dāng)?shù)脑O(shè)備保管措施,并加強(qiáng)保管過程的設(shè)備檢查,防止發(fā)生損傷,并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

      4.2.2 鍋爐水壓試驗(yàn)后、酸洗后嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行保養(yǎng)。水壓試驗(yàn)距化學(xué)清洗時(shí)間大于30天時(shí),應(yīng)按《電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范(火力發(fā)電廠化學(xué)篇)》的規(guī)定,采取防腐措施?;瘜W(xué)清洗結(jié)束至鍋爐啟動(dòng)時(shí)間不應(yīng)超過30天,如超過30天應(yīng)按《電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范(火力發(fā)電廠化學(xué)篇)》的規(guī)定采取防腐保護(hù)措施。

      4.2.3 化學(xué)清洗取樣檢查點(diǎn)需增加,應(yīng)特別針對(duì)管內(nèi)徑小、彎曲半徑小的管道加強(qiáng)監(jiān)視,保證清洗效果。對(duì)管道、彎頭、集箱等內(nèi)部易堆積雜物流動(dòng)死點(diǎn)應(yīng)加強(qiáng)清理檢查,防止清洗過程產(chǎn)生異物堆積。

      4.2.4 加強(qiáng)沖管后管道內(nèi)部檢查。鍋爐沖管后,針對(duì)鍋爐受熱面集箱、連接管道進(jìn)行手孔割除,進(jìn)行內(nèi)部清潔度檢查,通過水冷壁、包墻過熱器集箱采用內(nèi)窺鏡進(jìn)行管道內(nèi)壁檢查。

      5.結(jié)論

      鍋爐管內(nèi)清潔度控制,是鍋爐安裝質(zhì)量控制的重點(diǎn),在受熱面組合安裝過程中,要做的不僅僅是自身施工過程質(zhì)量控制,要特別加強(qiáng)設(shè)備檢查,對(duì)安裝過程中發(fā)現(xiàn)的問題要引起足夠重視,并做合理有效的處理措施。對(duì)設(shè)備外觀檢查、母材材質(zhì)檢查等工作一定要擴(kuò)大范圍,發(fā)現(xiàn)隱患,排除一切可能產(chǎn)生嚴(yán)重后果的不利的因素。對(duì)酸洗、沖管后的設(shè)備檢查,也要擴(kuò)大覆蓋面,特別是對(duì)超臨界、超超臨界機(jī)組,管內(nèi)徑小、彎曲半徑小,更應(yīng)注意通流截面小的管道,防止發(fā)生堵塞造成超溫爆管。通過本機(jī)組鍋爐水冷壁爆管缺陷處理過程,積累經(jīng)驗(yàn),避免類似事件的再次發(fā)生。

      參考文獻(xiàn):

      [1] DG1900―25.4/571/569系列圖紙,四川:東方鍋爐股份有限公司,.2006.[2] 浙江省電力試驗(yàn)研究所,催化檸檬酸酸洗方案

      作者簡(jiǎn)介:

      于建東(1973-),男,浙江杭州人,工程師,工學(xué)學(xué)士,從事火電、核電安裝及工程管理工作,聯(lián)系電話:***.

      第二篇:對(duì)鍋爐爆管事故的分析和處理(范文)

      對(duì)鍋爐爆管事故的分析和處理

      來(lái)源:中國(guó)論文下載中心 [ 09-11-20 09:55:00 ] 作者:叢艷輝 編輯:studa20

      【摘 要】通過對(duì)一臺(tái)發(fā)生爆管鍋爐割管的檢驗(yàn),認(rèn)為該凝渣管爆管是由于下降管設(shè)計(jì)不合理,上升管、下降管截面比偏離設(shè)計(jì)要求,后墻水冷壁管受熱強(qiáng),彎頭數(shù)量多,局部阻力過大,造成管子內(nèi)部完全汽化,形成自由水面,導(dǎo)致傳熱惡化管子發(fā)生過熱、變形和熱疲勞裂紋,造成管子開裂失效,對(duì)此,提出技術(shù)改造措施。

      【關(guān)鍵詞】鍋爐 分析 處理

      一、事故的概況及經(jīng)過

      2005年,本市某工廠,一臺(tái)SHL20—1.25-AII型蒸汽鍋爐爐膛水冷壁管發(fā)生爆管事故。受該廠邀請(qǐng),我單位派員到事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了事故調(diào)查分析。鍋爐的技術(shù)規(guī)范如下:額定蒸發(fā)量20噸/時(shí),額定蒸汽壓力:l.25Mpa,額定蒸汽溫度194℃,(飽和)給水溫度60℃,燃燒方式鏈條爐排層燃。

      該工廠于1984年安裝了由北京某鍋爐廠制造的2臺(tái)SHL20—1.25-All型鍋爐,投產(chǎn)20多年來(lái),這2臺(tái)鍋爐在爐膛出口煙窗部位的第一排凝渣管(共18根管)處,經(jīng)常因變形逃漏、爆管而頻繁進(jìn)行檢修。通常每三年要徹底進(jìn)行大修一次。特別是在2005年年初一號(hào)鍋爐大修時(shí),更換了由有資質(zhì)的正規(guī)鍋爐制造廠制造且經(jīng)檢驗(yàn)合格的全部受熱面管子,但運(yùn)行了半年突然發(fā)生爆管。爆管部位導(dǎo)鍋爐后墻爐膛出煙窗的隔火墻數(shù)起的第10號(hào)管。該根管的迎火面有一橫向55毫米、寬35毫米、高I0毫米的鼓皰,鼓皰的頂點(diǎn)裂開一橫向長(zhǎng)40毫米、寬2毫米的裂口。在爆破口處附近的500毫米管段內(nèi),還有五處小鼓包,迎火面有三個(gè),背火面有兩個(gè)。這些鼓皰都是橫向的,長(zhǎng)70—80毫米、寬15毫米,高5-6毫米,外觀很象彎管時(shí)的波浪度。此外,第一排凝渣管的其余15根管全部在同一管段部位向后方彎曲變形,個(gè)別管也有小的鼓皰,過熱變形管段長(zhǎng)約2米,最大彎曲度為295毫米,這部分管段的管徑

      由直徑70毫米,不同程度脹粗達(dá)直徑74-直徑77.5毫米。

      二、事故原因分析

      經(jīng)割管檢查,管壁有不同程度的變薄,內(nèi)壁也有過燒的顏色,凡是變薄處呈灰黑色與酸洗后相似,其余管壁還有些氧化鐵類附著物,附著物上有片狀白色鹽類。對(duì)爆管采樣進(jìn)行金相和機(jī)械性能試驗(yàn),金相組織為珠光體加鐵素體,并有輕微過燒、機(jī)械性能比正常降低20%左右。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,我們對(duì)改鍋爐進(jìn)行了全面檢查和分析,認(rèn)為造成管子過熱,發(fā)生變形、爆管的原因主要是:

      1.循環(huán)回路設(shè)計(jì)不合理,受熱面得不到充分的冷卻

      該鍋爐左右爐膛水冷壁的受熱面都是上鍋筒引出的下降管供水,通過計(jì)算,下降管與上升管的截面比都在30%左右,回路的循環(huán)高度差大,下降管都布置在爐墻外面,絕熱可靠,因而循環(huán)比較可靠,受熱面沒有發(fā)生過因?yàn)樗h(huán)故障引起的缺水變形等現(xiàn)象。而后拱管和后墻水冷壁管水冷壁集箱的下降管由于結(jié)構(gòu)原因,設(shè)置在下鍋筒上,通過兩根Φ89的管子為35根Φ513X3.5的后拱管和后培管供水,下降管與上升管的截面比為19%,下降管截面積偏小,后拱管后是后墻和上部凝渣管,管子彎頭數(shù)量多,受熱面積大,受熱較強(qiáng),雖然其循環(huán)回路本身是循環(huán)回路,但是凌回路由下鍋筒供水,水溫較高,同時(shí)與對(duì)流管束一起形成了復(fù)雜的循環(huán)回路,后排凝渣管由于從后墻直接引到鍋筒,沒有向前延伸成為棋管,在煙窗處也沒有向前延伸彎曲,水循環(huán)阻力小,循環(huán)比較可靠,沒有發(fā)生因冷卻不良導(dǎo)致的變形,而拱管由于彎頭數(shù)量多,循環(huán)阻力大,水分配少,造成管內(nèi)水完全汽化,管于內(nèi)部結(jié)水垢,破壞了冷卻條件,造成管于局部過熱變形,直至開裂。2.由于循環(huán)停滯,形成自由水面

      由于第一排凝渣管供水量不足,管內(nèi)循環(huán)水完全汽化,在管內(nèi)形成自由水面,汽水分界面上冷卻不足,管于壁溫高,甚至超過鋼材的允許使用溫度,發(fā)生過熱和脹粗;而分界線下部,管壁溫度接于介質(zhì)的飽和溫度;所以在汽水分界線處形成溫度應(yīng)力。在運(yùn)行情況下,自由水面是上下波動(dòng)的,因而溫度應(yīng)力屬于交變的應(yīng)力,達(dá)到疲勞極限后,就會(huì)產(chǎn)生疲勞破壞。該鍋爐的管子發(fā)生的脹粗是由于管內(nèi)水完全蒸發(fā)汽化,自由水面之上停滯的蒸汽被外部高溫?zé)煔猓ɑ鹧妫┘訜岢蔀檫^熱蒸汽,當(dāng)過熱蒸汽溫度達(dá)到500℃以上時(shí),造成強(qiáng)度降低發(fā)生的過熱變形和脹粗或鼓包,同時(shí)高溫蒸汽對(duì)碳鋼生汽水腐蝕,使管壁變?。挥捎诠苡趦?nèi)部發(fā)生完全汽化,即便是鍋爐用水完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求,但是水中溶解的殘余硬度包括鹽份在蒸發(fā)時(shí)也會(huì)濃縮析出,在管內(nèi)壁形成水垢,進(jìn)一步增加管子傳熱的阻力,使受熱面管壁超溫,加劇了管子的變形,脹粗和高溫氧化腐蝕。

      3.鍋爐的排污結(jié)構(gòu)不合理

      蒸汽鍋爐的排污操作是保護(hù)受熱面管于水循環(huán)可靠性的一個(gè)重要操作環(huán)節(jié)。按照通常的規(guī)定每班不許排污一次。并且操作也應(yīng)該符合相應(yīng)的規(guī)定。該鍋爐的后墻水冷壁由于結(jié)構(gòu)原因只能在爐墻兩側(cè)設(shè)置,該鍋爐的右側(cè)只設(shè)置了一個(gè)Dn25的排污閥,為了可以關(guān)閉嚴(yán)密,其中的一個(gè)閥門采用的是J4lH-16CD的截止閥,在《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》中規(guī)定排污應(yīng)采用l閘閥,斜截止閥,該鍋爐中采用的截止閥違反了《蒸鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定,排污阻力大;由于鍋爐寬度在4米多,只在單側(cè)設(shè)置排污,很難把集箱內(nèi)沉積的雜物排除。同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)操作人員不全是經(jīng)過考試合格的鍋爐操作人員,不了解排污的具體規(guī)定,對(duì)排污的操作也不很熟練,在內(nèi)部檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),集箱內(nèi)部的沉積物高度超過集箱內(nèi)直徑的三分之一,由于沉積物的存在,縮小了集箱的流通截面積,嚴(yán)重影響水冷壁管子的供水。

      三、處理措施

      1.把集箱加長(zhǎng),從土鍋筒冷水區(qū)兩側(cè)爐墻外引出下降管。

      2.加大下降管管直徑,由原來(lái)的Φ89增加到Φ108,下降管與上升管的截面比有原來(lái)的19%增加到29.5%,接近與正常設(shè)計(jì)的常規(guī)數(shù)據(jù)。

      3.全面更換后墻水冷壁,把彎管直徑由原來(lái)的R160增加到R300,降低了水冷壁管的局部阻力。

      4.后拱管上部分采取耐火涂層保護(hù),降低了后墻管的受熱面積,避免內(nèi)部因吸熱量大完全汽化。

      5.把排污管由單側(cè)設(shè)置改為雙側(cè)設(shè)置,在集箱內(nèi)設(shè)置了排污吸管,按照內(nèi)部裝置實(shí)際的規(guī)定,對(duì)吸污管的開孔進(jìn)行了詳細(xì)的計(jì)算,且把排污管徑加大到Dn40,全部采用串聯(lián)的排污閥。

      6.建立鍋爐操作的各項(xiàng)管理制度,全面使用經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)的有操作經(jīng)驗(yàn)的鍋爐司爐人員,避免因操作失誤造成事故隱患。

      第三篇:鍋爐整套啟動(dòng)前匯報(bào)材料

      華晉焦煤王家?guī)X煤礦2×50MW綜合利用電廠

      整套啟動(dòng)前質(zhì)量監(jiān)督檢查情況匯報(bào)

      尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家:

      您們好!

      首先,我代表山西電建二公司王家?guī)X電廠項(xiàng)目部對(duì)各位領(lǐng)導(dǎo)和專家的到來(lái)表示熱烈歡迎,請(qǐng)您們對(duì)本次監(jiān)檢工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

      我公司承攬的華晉焦煤王家?guī)X電廠安裝部分工程及土建部分工程,在中煤華晉有限責(zé)任公司、山西和祥建通監(jiān)理公司的正確指導(dǎo)下,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)大力支持下,從2009年07月底,我公司王家?guī)X項(xiàng)目部、各專業(yè)工程處經(jīng)過緊張有序的施工,克服一切困難,至今已完成了1、2號(hào)機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)前的各項(xiàng)工作,按照電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站頒發(fā)的《火電工程整套啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱》的規(guī)定,對(duì)施工所有項(xiàng)目的實(shí)體質(zhì)量、技術(shù)文件和資料進(jìn)行了自檢,并將現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量監(jiān)督站提出的問題進(jìn)行了整改和回復(fù),現(xiàn)已具備了質(zhì)監(jiān)中心站進(jìn)行整套啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查的條件,以下將施工及質(zhì)量管理工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)和專家匯報(bào)。

      1、施工承包范圍和主要工程量

      1.1施工主要承包范圍:

      ·主廠房區(qū)域兩臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)組本體及其輔機(jī)、管道等設(shè)備的安裝?!ぶ鲝S房區(qū)域兩臺(tái)鍋爐本體保溫及其輔機(jī)、管道等設(shè)備的安裝?!ぶ鲝S房區(qū)域兩臺(tái)鍋爐除渣及管道的安裝。

      ·主廠房區(qū)域兩臺(tái)機(jī)組電氣設(shè)備及A列外主變等電氣設(shè)備的安裝及所屬?gòu)S房?jī)?nèi)電氣設(shè)備的接地線;

      ·主廠房區(qū)域兩臺(tái)機(jī)組熱控設(shè)備及裝置的安裝;

      2、質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行效果

      按照我公司質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定,在施工準(zhǔn)備階段,項(xiàng)目部組織職工學(xué)習(xí)質(zhì)量標(biāo)

      共6頁(yè)第1頁(yè)

      準(zhǔn),在職工中開展提高質(zhì)量意識(shí),精心施工、精益求精、以優(yōu)良的工作質(zhì)量保證工程實(shí)體質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)的宣傳教育活動(dòng)。

      根據(jù)華晉焦煤王家?guī)X煤礦2×50MW綜合利用電廠的要求,建立了工程質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu),制定工作職責(zé),確定了按照質(zhì)量體系文件規(guī)定的要求進(jìn)行全天質(zhì)量檢查,實(shí)時(shí)整改、提高、改進(jìn)的制度,通過運(yùn)行做到了鍋爐水壓試驗(yàn)、汽機(jī)扣蓋、廠用受電一次成功、熱工儀表管敷設(shè)、接線工藝、盤柜安裝接線,梯子、欄桿工藝優(yōu)良的成績(jī),促進(jìn)和提高施工過程質(zhì)量,為創(chuàng)優(yōu)良工程奠定了良好基礎(chǔ)。

      3、施工質(zhì)量目標(biāo)

      3.1具體質(zhì)量目標(biāo):

      ·單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程合格率100%;

      ·受監(jiān)焊口檢驗(yàn)一次合格率≥98%;

      ·機(jī)、爐受監(jiān)焊口的無(wú)損探傷檢驗(yàn)率符合規(guī)范要求;

      ·主要轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械試運(yùn)一次成功,振動(dòng)、軸溫指標(biāo)達(dá)合格級(jí)標(biāo)準(zhǔn);

      4、質(zhì)量管理工作和質(zhì)量控制效果

      4.1建立完善的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)

      建立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的工程質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu),由一名總工主抓工程質(zhì)量管理工作,下設(shè)質(zhì)檢科包括科長(zhǎng)、科員,工地設(shè)置專職質(zhì)檢員,均持證上崗。

      4.2制定有效的管理文件和制度

      ·工程質(zhì)量計(jì)劃、各專業(yè)質(zhì)量檢查驗(yàn)收項(xiàng)目劃分和質(zhì)量控制點(diǎn);

      ·工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度;

      ·工程技術(shù)文件及資料管理規(guī)定;

      4.3質(zhì)量管理及取得效果

      4.3.1嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書交底實(shí)施的檢查

      我們?cè)诠こ讨型晟屏俗鳂I(yè)指導(dǎo)書的編制審批制度,對(duì)工程施工和質(zhì)量起到指導(dǎo)性作用,在工程中重點(diǎn)檢查交底,實(shí)施的結(jié)果。

      4.3.2堅(jiān)持不斷地開展質(zhì)量大抽查活動(dòng)

      項(xiàng)目部不定期地組織工程質(zhì)量部各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工負(fù)責(zé)人,按照達(dá)標(biāo)投產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),分專業(yè)對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行檢查,對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的問題,全部下達(dá)整改單明確責(zé)任人限期整改,做到質(zhì)量檢查工作有計(jì)劃、有標(biāo)準(zhǔn)、有監(jiān)督、有整改驗(yàn)收閉環(huán)見證,使施工過程中的工程質(zhì)量不斷改進(jìn)、提高。

      ·油漆﹑保溫施工著重強(qiáng)調(diào)底部處理的要求,不論是設(shè)備、管道和鋼結(jié)構(gòu)將表面銹蝕物均用磨光機(jī)清除干凈,達(dá)到平整后方可噴刷;保溫除按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工外還強(qiáng)調(diào)外觀的工藝美觀。

      4.3.3嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)監(jiān)中心站頒發(fā)的質(zhì)監(jiān)典型大綱規(guī)定和驗(yàn)標(biāo)規(guī)范,保證工序流程,精心作業(yè),過程質(zhì)量控制達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)。

      ·由于組織到位,檢查到位,取得了在2012年 10月23日吹管的良好效果?!て啓C(jī)本體安裝扣蓋過程中,工序制定嚴(yán)格,甲方、監(jiān)理、項(xiàng)目部質(zhì)檢人員到位,施工人員一絲不茍,各種數(shù)據(jù)指標(biāo)達(dá)到驗(yàn)評(píng)和廠家規(guī)定。

      5、分部試運(yùn)組織指揮機(jī)構(gòu)

      按09版啟規(guī)要求,2012年04月中旬,成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)、總工為常務(wù)副組長(zhǎng)的1、2號(hào)機(jī)組試運(yùn)指揮部,指揮部下設(shè)汽機(jī)、鍋爐、電氣、管道、熱工、安全消防保衛(wèi)、物資保障、驗(yàn)收檢查和綜合組共計(jì)8個(gè)專業(yè)組。

      6、分部試運(yùn)結(jié)果

      分部試運(yùn)從2012年05月10日開始烘爐,至2010年06月18日結(jié)束,進(jìn)行了單體和分系統(tǒng)的分部試運(yùn),符合《火力發(fā)電廠基本建設(shè)工程啟動(dòng)及竣工驗(yàn)收規(guī)程》(2009版)

      7、工程實(shí)體質(zhì)量

      按照大綱對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量的監(jiān)督檢查要求,我們對(duì)所施工的項(xiàng)目進(jìn)行全面認(rèn)真自檢,情況如下:

      7.1鍋爐專業(yè):

      ·鍋爐本體設(shè)備及其零部件和各附屬機(jī)械、輔助設(shè)備全部施工完畢,已驗(yàn)收、簽證完畢。

      ·鍋爐本體各部膨脹間隙符合設(shè)計(jì)規(guī)定,膨脹指示器安裝齊全,位置正確。

      ·鍋爐燃燒、煙、風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)壓試驗(yàn)合格、符合《火電施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》。

      ·安全門檢修、安裝和冷態(tài)調(diào)試合格記錄齊全。

      ·各類管道和鍋爐支吊架的布置和其冷態(tài)工作位置正確,符合設(shè)計(jì)規(guī)定,且安裝齊全、完整。

      ·除灰、渣設(shè)備及其工藝系統(tǒng)全部施工完畢經(jīng)分系統(tǒng)試運(yùn)合格,符合設(shè)計(jì)和《調(diào)試驗(yàn)標(biāo)》規(guī)定。

      7.2汽機(jī)專業(yè):

      ·汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)本體設(shè)備全部安裝完畢。各抽汽、疏水、油、冷卻水等本體管道系統(tǒng)全部安裝完畢,符合設(shè)計(jì)和《驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,已經(jīng)驗(yàn)收,簽證完畢。

      ·主蒸汽和高、低壓給水系統(tǒng)全部施工完畢,符合設(shè)計(jì)和《驗(yàn)收規(guī)范》及《驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,已經(jīng)驗(yàn)收、簽證完畢。

      ·各附屬機(jī)械及其工藝系統(tǒng)全部施工完畢,經(jīng)分部試運(yùn)合格、運(yùn)行平穩(wěn)、正常,系統(tǒng)無(wú)滲漏,軸承振動(dòng)、溫度和噪聲等控制指標(biāo)符合《調(diào)試驗(yàn)標(biāo)》規(guī)定

      ·主機(jī)、附屬機(jī)械各油系統(tǒng)的循環(huán)沖洗和油質(zhì)過濾結(jié)束,系統(tǒng)恢復(fù)完畢,油質(zhì)合格,符合《驗(yàn)收規(guī)范》和《調(diào)試驗(yàn)標(biāo)》規(guī)定。

      7.3電氣專業(yè):

      ·發(fā)電機(jī)定子繞組、轉(zhuǎn)子繞組的直阻、耐壓等交接試驗(yàn)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

      ·勵(lì)磁系統(tǒng)安裝已完成。安裝記錄和驗(yàn)收簽證齊全、規(guī)范;勵(lì)磁系統(tǒng)靜態(tài)試驗(yàn)、開環(huán)試驗(yàn)完成,各項(xiàng)功能、參數(shù)符合廠家規(guī)定。

      ·變壓器芯部檢查,輔件安裝、濾油和注油等工作已完成,安裝記錄和簽證齊全、規(guī)范;變壓器油、油罐油等油質(zhì)送檢報(bào)告齊全,并合格。

      ·變壓器冷卻裝置試運(yùn)轉(zhuǎn)正常,電源可靠;分接開關(guān)(有載、無(wú)載)位置指示正確,操作靈活,接觸良好;瓦斯、溫度等非電量保護(hù)裝置經(jīng)校驗(yàn)、整定合格;變壓器繞組、套管、絕緣油等交接試驗(yàn)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

      ·各類盤、屏安裝固定方式符合設(shè)計(jì)。盤、屏正面及背面均有名稱編號(hào);

      盤、屏內(nèi)部元件和裝置的規(guī)格、型號(hào)符合設(shè)計(jì),二次配線正確,標(biāo)識(shí)清晰。

      ·各類繼電保護(hù)裝置及自動(dòng)裝置經(jīng)調(diào)試、動(dòng)作正確,并按定值通知單整定完畢。

      ·二次交流、直流回路絕緣良好,接線正確。

      ·電氣整套系統(tǒng)傳動(dòng)試驗(yàn)已完成,廠用電源開關(guān)設(shè)備合、分閘操作試驗(yàn)、連鎖試驗(yàn)、保護(hù)回路整組傳動(dòng)試驗(yàn)均能正確動(dòng)作和指示,故障錄波器能正常投入。

      ·廠用電各饋線開關(guān)安裝調(diào)整已按規(guī)范完成,開關(guān)時(shí)間特性等交接試驗(yàn)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

      ·電動(dòng)機(jī)安裝和抽芯檢查已按規(guī)范完成;“事故按鈕” 安裝正確,并有保護(hù)罩,經(jīng)試驗(yàn)緊急跳閘動(dòng)作正確。

      ·直流電源系統(tǒng)、保安電源系統(tǒng)投用正常,符合設(shè)計(jì);UPS裝置試驗(yàn)合格,投用正常,事故照明切換正常。

      ·全廠接地網(wǎng)施工符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求;各種電氣設(shè)備、設(shè)施及電纜接地、連接符合規(guī)范和行業(yè)“事故反措”規(guī)定的要求,安裝記錄和簽證等齊全、規(guī)范。

      ·電纜敷設(shè)路徑和敷設(shè)布置符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求;電纜頭制作及接線工藝符合規(guī)范要求;電纜溝蓋板齊全,溝內(nèi)清潔無(wú)雜務(wù),排水良好,電纜托架無(wú)變形,電纜上無(wú)雜物,有蓋板的托架覆蓋齊全;電纜防火封堵,阻燃隔離帶等設(shè)施按設(shè)計(jì)施工并符合規(guī)范要求。

      ·啟動(dòng)/備用電源系統(tǒng)運(yùn)行正常、可靠、滿足機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)的要求。·廠用電系統(tǒng)受電前,質(zhì)量監(jiān)督檢查提出的限期整改問題以及分部試運(yùn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題均已處理完畢,并驗(yàn)收,簽證完畢。

      7.4熱工專業(yè):

      ·熱控各盤、臺(tái)、柜的設(shè)備、儀表安裝整齊、牢固,符合《驗(yàn)收規(guī)范》和《驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。

      ·DCS系統(tǒng)接地符合《火電廠分散控制系統(tǒng)在線驗(yàn)收規(guī)程》的規(guī)定。

      ·測(cè)量?jī)x表、取源部件、敏感元件和輔助裝置的安裝,符合《驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

      ·汽包平衡容器的位置符合設(shè)計(jì)和廠家規(guī)定。各執(zhí)行機(jī)構(gòu)安裝位置適當(dāng)、穩(wěn)固,與調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)連接正確無(wú)晃動(dòng),并有防雨措施。

      ·電纜橋架架設(shè)合理,安裝穩(wěn)固,電纜、導(dǎo)線敷設(shè)和金屬軟管安裝滿足設(shè)計(jì)和相關(guān)規(guī)定。電力、控制、信號(hào)等電纜分層敷設(shè)。接地符合規(guī)定。

      ·各類測(cè)量系統(tǒng)的儀表、變送器、傳感器、開關(guān)和一次元件經(jīng)單體校驗(yàn)合格。補(bǔ)償導(dǎo)線和系統(tǒng)接線正確。

      8、遺留問題和處理計(jì)劃

      各位領(lǐng)導(dǎo)專家,1、2號(hào)機(jī)組已經(jīng)施工完畢,即將進(jìn)入整套系統(tǒng)啟動(dòng),今天質(zhì)監(jiān)中心站專家親臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),幫助和指導(dǎo)我們整改和完善啟動(dòng)前的一切條件,我代表山西電建二公司表示誠(chéng)心的感謝,讓我們?yōu)榱艘粋€(gè)目標(biāo),順利進(jìn)入整套系統(tǒng)啟動(dòng),順利完成并網(wǎng)發(fā)電共同努力。

      敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)、專家指導(dǎo)并提出寶貴意見。

      謝謝大家

      山西電建二公司王家?guī)X發(fā)電廠項(xiàng)目部

      2012.

      第四篇:鍋爐爆管應(yīng)急預(yù)案

      鍋爐爆管應(yīng)急預(yù)案

      鍋爐爐管爆管的應(yīng)急預(yù)案

      1.目的

      由于我公司鍋爐運(yùn)行近30年,設(shè)備老化,各管道及鍋爐受熱面長(zhǎng)期受高溫、高壓、磨損及腐蝕等因素的影響,可能導(dǎo)致高溫高壓管道和受熱面損壞爆破,從而危及人身和設(shè)備安全;因此,為確保公司財(cái)產(chǎn)和人員安全,完善應(yīng)急管理機(jī)制,確保襄樊安能熱電有限公司安全事故應(yīng)急處理工作高效、有序進(jìn)行,有效地防范各種安全事故的發(fā)生,最大限度地減輕人身傷亡事故災(zāi)害,特制定鍋爐爆管安全注意事項(xiàng)及應(yīng)急預(yù)案。2.組織機(jī)構(gòu)

      成立關(guān)于鍋爐爆管安全注意事項(xiàng)及應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組: 組 長(zhǎng):謝獻(xiàn)華 副組長(zhǎng):鄧衛(wèi)華

      成 員:王建偉 范新全 張杰成 薛擁軍 安亞文 各值值長(zhǎng) 3.工作原則

      安全第一,預(yù)防為主,以人為本,避免人身傷害。把保護(hù)員工的生命安全放在首位,把事故損失降到最低限度。堅(jiān)持預(yù)防事故與處理工作相結(jié)合,建立應(yīng)對(duì)事故(事件)的快速反應(yīng)機(jī)制,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo), 分級(jí)負(fù)責(zé),協(xié)調(diào)有序開展搶救、事故處理和善后工作。4.注意事項(xiàng)及有關(guān)應(yīng)急預(yù)案

      1、為避免和減少鍋爐可能出現(xiàn)的爐管爆破,要求運(yùn)行值班人員

      嚴(yán)格按操作運(yùn)行規(guī)程操作執(zhí)行,運(yùn)行中應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)視水位,控制各參數(shù)在規(guī)定范圍內(nèi),嚴(yán)禁超溫、超壓及超負(fù)荷運(yùn)行;鍋爐開爐時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,升壓時(shí)應(yīng)按升壓升溫曲線進(jìn)行;對(duì)停運(yùn)的鍋爐應(yīng)按要求作好防腐工作,以延長(zhǎng)鍋爐使用壽命。

      2、由于操作波動(dòng)等其他因素的影響,或鍋爐承壓部件及其附件在使用一段時(shí)間后因遭受腐蝕、磨損、疲勞、蠕變等損傷,隨時(shí)都有可能發(fā)生鍋爐承壓部件的破裂,故對(duì)鍋爐承壓部件進(jìn)行定期或不定期的巡檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能產(chǎn)生事故的苗頭,并采取措施,以免造成較大的危害。因此,在檢查鍋爐承壓部件如管道、聯(lián)箱、法蘭、閥門等部位時(shí),應(yīng)注意觀察工作場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)情況,操作時(shí)查看有無(wú)躲避的空間,以免出現(xiàn)突發(fā)事件時(shí)造成人身傷害。

      3、鍋爐運(yùn)行中當(dāng)發(fā)現(xiàn)管道及組成件發(fā)生裂紋、鼓癟變形、泄露和壓力管道發(fā)生異常振動(dòng)、響聲,危及安全運(yùn)行時(shí);應(yīng)立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并采取相應(yīng)的措施,防止事態(tài)擴(kuò)大如設(shè)置安全警示圍欄等,特別是檢查設(shè)備時(shí)盡量不要面對(duì)泄露點(diǎn),避免造成人身傷害事故。

      4、當(dāng)鍋爐承壓部件檢修時(shí),應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度,做好安全隔離措施,確認(rèn)檢修的承壓部件處無(wú)壓力、水或蒸汽等時(shí),才能進(jìn)行檢修工作。

      5、對(duì)停用鍋爐的承壓部件進(jìn)行及時(shí)全面檢查,檢查鍋爐本體和受壓元件的結(jié)構(gòu)是否存在缺陷,如承壓設(shè)備的連接部位、焊縫、脹口、襯里等部位是否存在滲漏,設(shè)備表面是否存在腐蝕的深坑

      或斑點(diǎn)、明顯的裂紋、磨損的溝槽、凹陷、鼓包等局部變形和過熱的痕跡,焊縫是否有表面氣孔、弧坑、咬邊等缺陷,對(duì)檢查出的缺陷,應(yīng)予以綜合判斷,并及時(shí)予以處置(或修復(fù)或更換)。

      6、鍋爐承壓部件一旦泄露發(fā)生事故,司爐人員一定要保持清醒的頭腦,不要驚慌失措,應(yīng)立即判斷和查明事故原因,并及時(shí)進(jìn)行事故處理。不能維持鍋爐運(yùn)行時(shí),應(yīng)立即停止給粉燃料和送風(fēng),減弱引風(fēng),熄滅和清除爐膛內(nèi)的燃料;當(dāng)發(fā)生重大事故時(shí)應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),并及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

      7、發(fā)生鍋爐爆管泄露事故時(shí),必須設(shè)法躲避爆炸物和高溫水、汽,在可能的情況下盡快將人員撤離現(xiàn)場(chǎng),爆破停止后立即查看是否有傷亡人員,并進(jìn)行救助。

      8、若鍋爐承壓部件事故造成人員傷亡時(shí),應(yīng)立即啟動(dòng)人身傷亡應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置。5.應(yīng)急處置

      應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組接報(bào)后,下達(dá)先期處置指令,迅速組織人員開展應(yīng)急處置工作,并做好應(yīng)急處置現(xiàn)場(chǎng)記錄。發(fā)生重大事故(事件)的,還應(yīng)及時(shí)向公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。6.善后處置

      事故(事件)應(yīng)急處置結(jié)束后,應(yīng)急小組應(yīng)迅速組織清理現(xiàn)場(chǎng),核實(shí)損失情況,協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查、取證和分析工作,本著“四不放過”的原則進(jìn)行,并提出整改建議,并按公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組的要求組織整改,迅速恢復(fù)正常工作秩序。7.應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組成員電話 謝獻(xiàn)華 *** 226 鄧衛(wèi)華 *** 258 王建偉 *** 299 薛擁軍

      *** 316 范新全 *** 299 張杰成 *** 299 安亞文 *** 316

      安全生產(chǎn)部 2010年6月12日

      第五篇:一起鍋爐水冷壁爆管原因分析及防范措施

      一起鍋爐水冷壁爆管原因分析及防范措施

      1、前言

      2012年8月24日,達(dá)鋼SLG-75/9.8-QG燃高爐煤氣高溫高壓過熱蒸汽鍋爐發(fā)生了一根水冷壁爆管事件,公司即派人前往現(xiàn)場(chǎng)處理。該燃煤高溫高壓過熱蒸汽鍋爐自安裝后已經(jīng)運(yùn)行了10個(gè)多月,經(jīng)過停爐檢查,發(fā)現(xiàn)爆管位置發(fā)生在標(biāo)高6.890高爐煤氣燃燒器上方高度1米處,系后墻左邊一側(cè)第3根管,在標(biāo)高8米左右的位置。

      2、爆管情況及金相分析 2.1爆管破口及截?cái)喙芸谟^察

      爆管部位呈窗口形破裂(見圖一),水冷壁管在爆裂之前,爆口有微弱鼓包現(xiàn)象;爆口邊緣較鈍并且減薄較多,爆口周圍有與爆口相平行的細(xì)小的裂紋,窗口形長(zhǎng)邊沿水冷壁管軸線方向,爆口向火面表面有熱負(fù)荷較高產(chǎn)生過熱和火焰燎燒痕跡。這種狀況屬于長(zhǎng)期過熱造成的破壞,水冷壁管的爆破,正是管徑在減薄處超過了極限的結(jié)果。

      圖一

      現(xiàn)場(chǎng)割斷水冷壁管后,發(fā)現(xiàn)發(fā)生爆管的管子保留部分管口內(nèi)側(cè)有氧化皮夾層(見圖二),而且特別明顯。

      圖二

      該爆管位置處于爐膛熱負(fù)荷較高區(qū)域,爆破管向火側(cè)內(nèi)壁也有明顯的暗紅色腐蝕

      物(見圖三)。

      圖三

      2.2爆破管的管徑變化情況

      經(jīng)查看切割下的爆管部位管子,發(fā)現(xiàn)向火面管壁減薄較為嚴(yán)重。經(jīng)過測(cè)量,管壁減薄處厚度不到3mm,越接近燃燒器位置管壁厚度也變得越薄,最薄處管壁厚度只有2.8mm。爆管部位切割段上口測(cè)量尺寸外徑由60mm變?yōu)?1mm,內(nèi)徑為52.7mm;下口測(cè)量尺寸外徑由60變?yōu)?1mm,內(nèi)徑為53.1mm,證明水冷壁管內(nèi)側(cè)受到腐蝕,造成壁厚減薄。管徑肉眼觀察無(wú)明顯脹粗,管段無(wú)明顯塑性變形,且管子脹粗率為1.7%,低于水冷壁管的允許脹粗率3.5%。

      2.3金相試驗(yàn)分析

      我們?cè)诒芄茏由先×?個(gè)樣,編號(hào)為#

      1、#

      2、#3,#1樣為爆口處有過燒和微裂紋的管子,#2樣為爆口附近壁厚明顯減薄的管子,#3樣為距離爆口150mm以上、背火側(cè)的管子。

      2.3.1 #1樣情況:

      ①鋼管外壁呈現(xiàn)全脫碳和氧化,組織為鐵素體,且鐵素體長(zhǎng)大。有晶界燒化現(xiàn)象(即過燒),呈現(xiàn)魚骨紋。有數(shù)條裂紋,裂紋源位于鋼管外壁,開口寬,裂紋頭部鈍化,呈倒三角,裂縫中有氧化產(chǎn)物,裂紋附近無(wú)原始夾雜物缺陷;

      ②壁厚中間部位組織為:鐵素體+偏聚的點(diǎn)狀珠光體+球狀珠光體;

      ③內(nèi)壁部位組織為:鐵素體+偏聚的點(diǎn)狀珠光體+球狀珠光體,無(wú)明顯脫碳; ④晶粒度7~8級(jí)。2.3.2 #2樣情況:

      ①鋼管外壁呈現(xiàn)部分脫碳氧化,組織為鐵素體+偏聚的點(diǎn)狀珠光體+球狀珠光體; ②壁厚中間部位組織為:鐵素體+偏聚點(diǎn)狀珠光體+球狀珠光體;

      ③內(nèi)壁部位組織為:鐵素體+偏聚的點(diǎn)狀珠光體+片狀珠光體,無(wú)明顯脫碳; ④晶粒度8級(jí)。

      2.2.3 #3樣情況:沿壁厚方向整體組織為:細(xì)小鐵素體+片狀珠光體,內(nèi)外壁無(wú)明顯脫碳,晶粒度8.5級(jí)。

      金相分析:#3樣是鋼管正常的原始組織,表明鋼管原始組織合格;#2樣表明在壁厚減薄部位組織發(fā)生變化,原始片狀珠光體分解、擴(kuò)散、偏聚,成長(zhǎng)為球狀,即珠光體球化;#1樣表明珠光體球化更加嚴(yán)重,晶粒長(zhǎng)大,且伴隨著外表面強(qiáng)烈的氧化、脫碳、甚至過燒。

      爆管機(jī)理:爆破部位經(jīng)受高溫,組織發(fā)生變化,珠光體球化、晶粒長(zhǎng)大,基體高溫性能明顯下降,當(dāng)?shù)陀谇?qiáng)度時(shí)發(fā)生變形,向火側(cè)管徑脹粗、壁厚減薄,同時(shí)向火側(cè)外壁強(qiáng)烈氧化脫碳造成壁厚減?。ㄑ趸饔茫?qiáng)度降低(脫碳作用),珠光體球化和氧化脫碳進(jìn)一步作用,使基體到達(dá)斷裂極限,于是向火側(cè)外壁出現(xiàn)微裂紋,裂紋長(zhǎng)大,最后爆破,同時(shí)在壁厚減薄過程中造成過燒。

      3、爆管主要原因分析

      造成水冷壁管腐蝕爆管的原因是多方面的,有蒸汽腐蝕、堿性腐蝕、酸性腐蝕等,從以上情況綜合分析: ①破裂的管子位于燃燒器上方1米左右的位置; ②圖一中明顯有過燒和火焰燎燒的痕跡;

      ③金相發(fā)現(xiàn)#1樣表明珠光體球化更加嚴(yán)重,晶粒長(zhǎng)大,且伴隨著外表面強(qiáng)烈的氧化、脫碳、甚至過燒;

      ④管子內(nèi)壁向火側(cè)有氧化物腐蝕,且呈現(xiàn)均勻腐蝕減薄狀態(tài)。

      因此,我們分析認(rèn)為,這次爆管可能由于燃燒器安裝角度不當(dāng)造成了爐內(nèi)火焰偏斜或由于燃燒器上方局部燒損漏氣,造成該局部水冷壁熱負(fù)荷的分布不均,局部熱負(fù)荷變化幅度較大,使?fàn)t內(nèi)某些管排的溫度過高,造成金屬管壁溫度波動(dòng),破壞了水冷壁管內(nèi)表面鈍化膜的連續(xù)性,而鈍化膜遭到破壞的地方,汽水具有很高的腐蝕活性,其反應(yīng)式為3Fe+4H2O=Fe3O4+4H2。

      正常情況下,當(dāng)鈍化膜未被破壞時(shí),管內(nèi)鐵和爐水產(chǎn)生的氫原子被循環(huán)的爐水帶走,不會(huì)滲入鋼中。而當(dāng)運(yùn)行的工作條件出現(xiàn)異常時(shí),如熱負(fù)荷過高,情況就會(huì)發(fā)生變化,如果產(chǎn)生的氫原子不能很快被爐水帶走,就會(huì)在較高的溫度作用下向向火側(cè)管壁晶間擴(kuò)散,氫原子通過晶格和晶界向鋼內(nèi)擴(kuò)散,并與鋼中的滲碳體、游離碳發(fā)生反應(yīng),繼而造成氫腐蝕,生成氧化物,同時(shí)也會(huì)引起堿性腐蝕和氧腐蝕等共同作用,當(dāng)腐蝕物產(chǎn)生后又會(huì)影響管壁傳熱,加劇管壁溫度上升等反復(fù)作用,而管子迎火面內(nèi)側(cè)管壁存在較為均勻的減薄是由于內(nèi)壁經(jīng)受汽水腐蝕和熱汽水的沖刷,由于氫腐蝕作用

      下,靠近邊沿的晶粒之間有著比較明顯的晶間裂紋,當(dāng)裂紋達(dá)到一定程度后,在高壓汽水的沖刷下,晶粒可能脫離基體,長(zhǎng)此以往造成管子內(nèi)壁減薄。爐管在長(zhǎng)期熱腐蝕減薄和過燒下,導(dǎo)致水冷壁爐管中最脆弱的爐管首先發(fā)生爆裂。

      4、防范措施

      為確保鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行,建議采取如下整改防范措施:

      4.1檢查各燃燒器位置的正確性,特別是后部的燃燒器位置,避免燃燒器位置太靠近水冷壁,火力太大而燒損水冷壁管。

      4.2可能的話,采用超聲波測(cè)厚儀對(duì)水冷壁管,特別是對(duì)后水冷壁管直段部分進(jìn)行檢查,更換腐蝕嚴(yán)重的管子。施工前,需告知鍋監(jiān)所人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)檢。4.3加強(qiáng)鍋爐給水處理和除氧、除鹽及給水含氧量、含鐵量等的在線檢測(cè)手段,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問題,保證給水符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

      4.4嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于鍋爐特種設(shè)備管理適用的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,強(qiáng)化對(duì)鍋爐工藝、設(shè)備、安全上的管理,定期對(duì)鍋爐實(shí)施檢驗(yàn)與檢查。

      4.5要求業(yè)主加強(qiáng)管理和操作。對(duì)出現(xiàn)事故狀態(tài)后,應(yīng)該立即進(jìn)行檢查分析;對(duì)出現(xiàn)以上事故現(xiàn)象后,應(yīng)立即進(jìn)行停爐降溫操作,而不是為了完成生產(chǎn)目標(biāo)而繼續(xù)維持生產(chǎn)導(dǎo)致事故惡化。

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