第一篇:催化裝置開(kāi)工工作總結(jié)
催 化 裝 置 開(kāi) 工 工 作 總 結(jié)
。。。。有限公司一聯(lián)合車間
2011年5月12日
80萬(wàn)噸/年重油催化裂解制烯烴裝置在開(kāi)工當(dāng)中,由于油漿固含量居高不下,為了防止設(shè)備磨損和堵塞管線,發(fā)生安全隱患事故,經(jīng)廠研究決定,于2011年4月11日第四次停工檢修,2011年5月2日檢修完成,歷時(shí)21天。2011年5月2日接到上級(jí)指令:要求在2011年5月3日開(kāi)工。為此,催化裝置制定了開(kāi)工方案、開(kāi)工時(shí)間計(jì)劃運(yùn)行表和兩器升溫曲線圖。
2011年5月3日早8:00時(shí),聯(lián)系調(diào)度室引工業(yè)風(fēng)進(jìn)裝置,對(duì)反-再系統(tǒng)各松動(dòng)點(diǎn)通過(guò)風(fēng)、汽聯(lián)通線竄入工業(yè)風(fēng)進(jìn)行吹掃,各進(jìn)料噴嘴霧化蒸汽通入工業(yè)風(fēng)進(jìn)行保護(hù),同時(shí)聯(lián)系儀表對(duì)兩器各引壓點(diǎn)給上反吹風(fēng);分餾系統(tǒng)各重油管線開(kāi)始吹掃蒸塔,塔頂放空、塔底排凝。聯(lián)系調(diào)度室向罐區(qū)吹掃冷渣油線,并從罐區(qū)收汽油補(bǔ)頂循環(huán)系統(tǒng)、柴油補(bǔ)中段循環(huán)系統(tǒng)。
5月3日早8點(diǎn)10分,由生產(chǎn)調(diào)度聯(lián)系設(shè)備科、電氣、儀表等各相關(guān)部門8點(diǎn)50分到主控室,準(zhǔn)備啟備用主風(fēng)機(jī)。9點(diǎn)零6分,經(jīng)各科室檢查確認(rèn)開(kāi)機(jī)無(wú)誤,并在會(huì)簽表上簽字確認(rèn),啟動(dòng)備用主風(fēng)機(jī),運(yùn)行30分鐘后,備用主風(fēng)機(jī)各部溫度、壓力、振動(dòng)及軸位移均正常。9點(diǎn)36分并主風(fēng)進(jìn)入兩器開(kāi)始吹掃,10點(diǎn)35分,兩器吹掃完畢。10點(diǎn)40分將主風(fēng)切出兩器,有機(jī)修將輕、重油氣管線進(jìn)分餾塔前加盲板;11點(diǎn)55分,重新將主風(fēng)并入兩器,開(kāi)始升壓試密,當(dāng)兩器升壓至0.18MPa時(shí),發(fā)現(xiàn)輕油氣管線盲板處泄露,經(jīng)緊固無(wú)效后,只得將主風(fēng)被迫切出,重新更換盲板墊片。13點(diǎn)50分,再次將主風(fēng)并入兩器重新試密,15時(shí)試密完成,沒(méi)用發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)。反應(yīng)崗位將爐前液化氣盲板拆除,引液化氣至爐前。16時(shí)降主風(fēng)量和再生器壓力開(kāi)始點(diǎn)爐101,點(diǎn)著后兩器開(kāi)始按照升溫曲線升溫。5月4日凌晨4點(diǎn)30分,兩器開(kāi)始350℃恒溫并配合機(jī)修對(duì)兩器人孔進(jìn)行熱緊。10時(shí)兩器開(kāi)始再次升溫,11點(diǎn)50分,爐101切換油火;分餾系統(tǒng)引渣油進(jìn)行塔外循環(huán),由于沉降器的焦炭沒(méi)有徹底清理干凈,22點(diǎn)30分沉降器溫度達(dá)到470℃,車間在升溫過(guò)程中重視不夠又加上反應(yīng)主操經(jīng)驗(yàn)欠缺,造成沉降器稀相溫度最高達(dá)到735度持續(xù)近1個(gè)小時(shí),使沉降器超溫,5月5日1點(diǎn)50分降爐101爐溫,2點(diǎn)停爐101,3點(diǎn)40分將主風(fēng)切出再生器,停備用主風(fēng)機(jī)。7:00點(diǎn)將再生器稀密相人孔打開(kāi)冷卻,沉降器用蒸汽降溫后,10:00點(diǎn)打開(kāi)人孔降溫。
5月6日沉降器清焦檢查正常后,兩器開(kāi)始封人孔,16點(diǎn)20分兩器開(kāi)始?xì)饷埽?7:00點(diǎn)試壓完畢,17點(diǎn)30分點(diǎn)爐101開(kāi)始兩器升溫。5月7日6點(diǎn)30分,兩器350℃恒溫?zé)峋o。8:00點(diǎn)兩器開(kāi)始繼續(xù)升溫,21點(diǎn)15分啟增壓機(jī);23:00開(kāi)始加催化劑。5月8日1點(diǎn)50分提主風(fēng)量,三機(jī)崗位開(kāi)始汽輪機(jī)暖管;2點(diǎn)57分再生器噴燃燒油控制床溫,3點(diǎn)30分停爐101,3點(diǎn)34分再生器補(bǔ)催化劑至藏量88-90噸,5:00點(diǎn)兩器開(kāi)始流化,6點(diǎn)40分切換汽封,機(jī)修開(kāi)始拆輕、重分餾塔盲板,8點(diǎn)30分切斷兩器,沉降器泄壓開(kāi)始倒油氣線盲板,分餾系統(tǒng)塔外循環(huán)改到塔內(nèi)循環(huán);吸收穩(wěn)定崗位啟泵建立三塔循環(huán);10:00點(diǎn)提升管、沉降器重新給蒸汽與分餾系統(tǒng)一起趕空氣,分餾塔底油溫度升起來(lái)后,11點(diǎn)55分重油提升管開(kāi)始噴油,12點(diǎn)35分反應(yīng)停噴燃燒油。
13:00點(diǎn)氣壓機(jī)向吸收穩(wěn)定崗位送壓縮富氣,各崗位開(kāi)始全面調(diào)整操作,13點(diǎn)12分反應(yīng)崗位投油漿回?zé)?。?jīng)過(guò)早班和中班的調(diào)整,產(chǎn)品質(zhì)量全部合格出裝置。由于裝置剛開(kāi)起來(lái),油漿固含量較高,達(dá)10.4mg/L,化驗(yàn)分析后,催化劑細(xì)粉含量較大,除外甩油漿外,經(jīng)高廠長(zhǎng)指示,輕、重油提升管預(yù)提升蒸汽全部改為干氣提升,避免蒸汽帶水遇高溫催化劑造成催化劑熱崩,產(chǎn)生細(xì)粉帶入分餾塔內(nèi),造成油漿固含量超高。經(jīng)過(guò)這次調(diào)整后,油漿固含量降至2.0mg/L,完全低于設(shè)計(jì)要求的指標(biāo)。
這次停工的技改項(xiàng)目主要有以下幾個(gè)方面:一是由于前幾次停工過(guò)程中,套筒增壓風(fēng)調(diào)節(jié)閥組后單向閥關(guān)不嚴(yán),增壓風(fēng)切出后催化劑倒流,堵塞了調(diào)節(jié)閥后的整條管線,不但難處理,而且套筒中堆滿了待生催化劑,為再生器卸劑也增加了很大的工作量。為此,在4月11日停工后,對(duì)增壓風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,更換了套筒增壓風(fēng)調(diào)節(jié)閥組后的單向閥,加了一條工業(yè)風(fēng)吹掃管線,并且外取熱器流化風(fēng)和提升風(fēng)都增加了工業(yè)風(fēng)吹掃管線,這樣就解決了增壓風(fēng)切出后催化劑倒流堵塞管線和外取熱器容易堆死的問(wèn)題。二是分餾崗位在前幾次停工退油后,掃完管線蒸分餾塔,開(kāi)塔底排凝時(shí),經(jīng)常由于操作方法不當(dāng)或責(zé)任心不強(qiáng),每次都出現(xiàn)塔底噴油事故,不但污染了裝置,而且浪費(fèi)大量的人力和物力;針對(duì)這點(diǎn),在檢修中也進(jìn)行了技術(shù)改造,在塔底放空閥后加了掃線蒸汽,這樣在開(kāi)塔底放空前,先給上掃線蒸汽,然后慢開(kāi)排凝閥,確保管線暢通后,再稍開(kāi)排凝閥,就不會(huì)再出現(xiàn)每次都跑油的事故。三是將油漿伴熱線與油漿掃線蒸汽分開(kāi),由于外甩油漿要用蒸汽掃線,在掃線時(shí)造成蒸汽壓力降低,使油漿易串入蒸汽伴熱線當(dāng)中,帶來(lái)安全隱患,通過(guò)這次改造避免了互串的事故發(fā)生。
在這次開(kāi)工過(guò)程中,催化裝置干部職工在公司及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確指揮下,不怕苦、不怕累,充分發(fā)揚(yáng)主人翁精神,確保了裝置的順利開(kāi)工。但也出現(xiàn)了以上所說(shuō),沉降器超溫現(xiàn)象,給公司造成了一定的經(jīng)濟(jì)損失。我們要從中認(rèn)真吸取教訓(xùn),通過(guò)認(rèn)真分析原因,這次的沉降器超溫主要有以下幾個(gè)方面造成:一是車間在兩器升溫過(guò)程中,車間沒(méi)有制定沉降器的溫度不大于420度控制要求,是沉降器稀相超溫的主要原因。二是車間干部、職工對(duì)沉降器的焦炭沒(méi)有徹底清理干凈,在升溫過(guò)程中沒(méi)有嚴(yán)格控制升溫速度,對(duì)所帶來(lái)的后果認(rèn)識(shí)不足,是沉降器稀相超溫的又一個(gè)主要原因。三是沉降器在超溫后,在處理過(guò)當(dāng)中,干部處理不果斷、不及時(shí),是沉降器超溫時(shí)間較長(zhǎng)的主要原因。四是職工的經(jīng)驗(yàn)不足,沒(méi)有控制好沉降器升溫的溫度,也是造成沉降器超溫的一個(gè)原因。為了避免此次事故在今后的開(kāi)工當(dāng)中再次發(fā)生,車間制定了以下幾個(gè)方面的措施:一是在今后的開(kāi)工當(dāng)中,沉降器的稀相溫度不大于420度,要求嚴(yán)格控制,值班干部負(fù)責(zé)監(jiān)盤工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做到及時(shí)處理,并做好引導(dǎo)職工按照升溫要求操作,嚴(yán)防出現(xiàn)超溫現(xiàn)象。二是在檢修當(dāng)中,對(duì)沉降器的清焦要嚴(yán)格把關(guān),確保清理干凈,不留死角,為開(kāi)工不留下安全隱患。三是加強(qiáng)車間干部管理知識(shí)和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)工作,提高干部的管理水平,在生產(chǎn)中做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要判斷準(zhǔn)確,處理果斷、及時(shí),把事故隱患遏制在萌芽狀態(tài)當(dāng)中,確保裝置的安全平穩(wěn)生產(chǎn)。四是定期組織職工操作技能的培訓(xùn)工作,提高職工的操作技能,為裝置的平穩(wěn)生產(chǎn)打下一個(gè)良好的基礎(chǔ)。五是在5月11日上午8:20分,召開(kāi)了由反應(yīng)崗位職工、班長(zhǎng),技術(shù)干部和管理干部的事故反思會(huì),車間從各個(gè)方面對(duì)這次沉降器超溫事故進(jìn)行了認(rèn)真分析,也找到了事故發(fā)生的原因和處理當(dāng)中存在的問(wèn)題,統(tǒng)一了大家的思想,也提高了大家今后在處理事故當(dāng)中正確認(rèn)識(shí)。
以上是車間在這次開(kāi)工當(dāng)中的工作總結(jié),如有不對(duì)之處請(qǐng)批評(píng)指正。
第二篇:生產(chǎn)一部致大連石化重油催化裝置開(kāi)工隊(duì)的感謝信
生產(chǎn)一部致大連石化重油催化裝置開(kāi)工隊(duì)的感謝信
大連石化公司重油催化裝置開(kāi)工隊(duì):
春回大地,日暖蓉城。四川石化生產(chǎn)一部250萬(wàn)噸/年催化裂化裝置于2014年2月4日成功噴油,并隨即產(chǎn)出合格產(chǎn)品,標(biāo)志著四川石化重油催化裝置開(kāi)工取得了重大勝利,已正式進(jìn)入全面生產(chǎn)階段。對(duì)于大連石化重油催化裝置開(kāi)工隊(duì)全體員工在催化裝置開(kāi)工期間給予的支持和幫助表示深深的感謝,并衷心的祝福大家馬年快樂(lè)、萬(wàn)事如意!
生產(chǎn)一部催化裝置按照公司的整體試車計(jì)劃,開(kāi)工時(shí)間集中在春節(jié)假日。大連石化重油催化裝置開(kāi)工隊(duì)員工為了支持開(kāi)工工作,從東北來(lái)到西南,不遠(yuǎn)萬(wàn)里,主動(dòng)放棄了與家人團(tuán)聚的時(shí)間,憑借優(yōu)秀的專業(yè)素質(zhì)和過(guò)硬的技術(shù)水平,積極參與四川石化催化裝置現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題的整改、開(kāi)工方案的審核、開(kāi)工步驟的指導(dǎo)、青年員工技能的培訓(xùn)等工作中,視四川石化裝置為自己的裝置,想生產(chǎn)一部之所想,急生產(chǎn)一部之所急,為生產(chǎn)一部重油催化裝置順利實(shí)現(xiàn)一次開(kāi)工成功的目標(biāo)做出了巨大的貢獻(xiàn),全面實(shí)現(xiàn)了四川石化公司“不讓廢氣上天、不讓污油落地”要求,得到公司領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。
貴開(kāi)工隊(duì)此次協(xié)助四川石化重油催化裝置開(kāi)工的實(shí)踐充分證明,大連石化公司重油催化裝置開(kāi)工團(tuán)隊(duì)是一個(gè)紀(jì)律嚴(yán)明、技術(shù)精湛、作風(fēng)扎實(shí)、肯于吃苦、樂(lè)于奉獻(xiàn)的團(tuán)隊(duì)。四川石化生產(chǎn)一部催化裝置不僅收獲了開(kāi)工成功的喜悅,也與大連石化催化裝置開(kāi)工隊(duì)結(jié)下了深厚的友誼,我們非常珍惜。再一次對(duì)貴開(kāi)工隊(duì)的無(wú)私幫助深表感謝,并希望與貴單位一如既往的加強(qiáng)聯(lián)系,建立更廣泛、更持久、更友好的合作與友誼。
恭祝
身體健康!闔家幸福!
四川石化生產(chǎn)一部
第三篇:開(kāi)工安全承諾書保裝置安全開(kāi)工
《開(kāi)工安全承諾書》保裝置安全開(kāi)工
“在此我承諾,嚴(yán)格履行自己的崗位職責(zé)和安全職責(zé),聽(tīng)從指揮,精心操作,積極投身到裝置開(kāi)工中,為裝置一次開(kāi)汽成功做貢獻(xiàn)……”
日前,***廠120萬(wàn)噸/年***加氫裝置的每一位員工簽訂了《開(kāi)工安全承諾書》,為裝置開(kāi)工做出了自己最莊重的承諾。
為了牢固樹(shù)立安全第一的思想意識(shí),全面落實(shí)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制,確保120萬(wàn)噸/年***加氫裝置安全優(yōu)質(zhì)高效一次開(kāi)汽成功,***廠在該車間全體員工中開(kāi)展《開(kāi)工安全承諾書》簽名活動(dòng),從車間主任到普通操作員工在活動(dòng)中莊嚴(yán)承諾并簽名。這也是該廠首次在開(kāi)工裝置開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)。在《開(kāi)工安全承諾書》員工們一致堅(jiān)定承諾:嚴(yán)格履行自己的崗位職責(zé)和安全職責(zé),求真務(wù)實(shí)盡責(zé)任,無(wú)怨無(wú)悔做奉獻(xiàn),踏踏實(shí)實(shí)保安全;堅(jiān)決遵守和執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)章制度,遏制違章,不拖延不推諉,積極做好各項(xiàng)安全防護(hù),做到安全措施萬(wàn)無(wú)一失,簽發(fā)票據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,崗位操作精益求精,同心協(xié)力打勝裝置開(kāi)工這場(chǎng)戰(zhàn)役?!堕_(kāi)工安全承諾書》也進(jìn)一步激發(fā)了員工安全工作的積極性與主動(dòng)性,員工紛紛表示:要用“安全承諾書”約束自己的行為,做到開(kāi)工生產(chǎn)過(guò)程中超前防范,面對(duì)“三違”現(xiàn)象及時(shí)制止,實(shí)現(xiàn)開(kāi)工生產(chǎn)無(wú)違章、無(wú)事故。
120萬(wàn)噸/年**加氫裝置是今年***公司汽油產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目,11月8日正式進(jìn)入開(kāi)工階段,冬季開(kāi)工,困難重重,責(zé)任重大,意義非凡。
第四篇:2011氣分裝置開(kāi)工方案
DCC氣分裝置開(kāi)工方案
2011年9月12日
氣分裝置開(kāi)工方案
一、裝置開(kāi)工條件
1、裝置施工結(jié)束、設(shè)計(jì)合理、管線儀表符合要求,安裝資料齊全。
2、操作規(guī)程、安全規(guī)程、工藝卡片、開(kāi)工方案、崗位記錄、臺(tái)帳齊全。
3、操作工經(jīng)技術(shù)練兵,素質(zhì)符合要求。
4、安全措施齊全、消防器材、噴淋系統(tǒng)靈敏、報(bào)警器靈敏、防護(hù)用具齊備。
5、原、輔材料、消耗備品、零配件、辦公用品齊全,工具充足。
6、輔助系統(tǒng)引入裝置前,并且達(dá)到指標(biāo)運(yùn)轉(zhuǎn)?;鹁妗⒎趴?、廢水下水通暢。
7、管線外網(wǎng)盲板安裝,并做記錄。
8、伴熱合理通暢。
9、場(chǎng)地干凈、標(biāo)志明顯。
10、人員、操作工、鉗工、維修工、調(diào)度作好準(zhǔn)備。
11、原料充足,裝置內(nèi)所有的管線、設(shè)備吹掃、調(diào)試、試壓、試密、氮?dú)庵脫Q結(jié)束,二、開(kāi)工程序
開(kāi)工前要對(duì)裝置工藝流程再進(jìn)行一次徹底檢查,檢查各物料閥的開(kāi)關(guān)情況。
1、脫丙烷塔的開(kāi)工
1)啟動(dòng)空冷。
2)原料進(jìn)入原料罐,當(dāng)液位達(dá)50%以上時(shí),啟動(dòng)脫丙烷塔進(jìn)料泵,打開(kāi)脫丙烷塔進(jìn)料閥。
3)當(dāng)脫丙烷塔液位達(dá)50%時(shí),塔底再沸器通蒸汽升溫,保持升溫度速度≯30℃/h,控制塔釜溫度94±2℃。
4)塔升溫時(shí)關(guān)注塔壓、回流罐液位,當(dāng)塔壓與塔的操作溫度不符時(shí)在回流罐壓控閥排不凝氣。當(dāng)回流罐液位達(dá)50%時(shí),開(kāi)回流泵給丙烷塔打回流,控制塔頂溫40±2℃。
5)投用脫丙烷塔塔壓控制,使之控制在1.5±0.1Mpa,同時(shí)投用其它自控。
6)回流罐液位>50%時(shí),給脫乙烷塔進(jìn)料。
7)通知化驗(yàn)做原料分析和各塔分析,當(dāng)塔底碳四合格自壓進(jìn)入脫戊烷塔。
2、脫乙烷塔的開(kāi)工
1)冷凝器通冷卻水。
2)打開(kāi)進(jìn)料閥,當(dāng)脫乙烷塔底液位達(dá)50%時(shí),塔底再沸器通蒸汽升溫使釜溫接近62±l℃,關(guān)注回流罐液位和塔壓。
3)升溫時(shí)投用脫乙烷塔塔壓自控,控制塔壓2.3±O.1MPa。
4)當(dāng)回流罐液位達(dá)50%時(shí),啟動(dòng)回流泵打回流,使頂溫控制在54±1℃。投用回流罐壓力自控及時(shí)排放碳二。
5)脫乙烷塔自身建立穩(wěn)定循環(huán)后給丙烯塔進(jìn)料。
3、丙烯塔的開(kāi)工
1)啟動(dòng)空冷。
2)打開(kāi)進(jìn)料閥,丙烯塔
(二)塔底液位達(dá)50%時(shí)開(kāi)啟塔底再沸器加熱水及蒸汽,控制丙烯塔
(二)底溫達(dá)58.5±1℃,控制塔底液位,當(dāng)液位高于50%時(shí),可出丙烷至罐區(qū)。
3)升溫時(shí)關(guān)注丙烯塔
(一)塔頂回流罐液位,當(dāng)回流罐液位達(dá)50%時(shí),開(kāi)啟回流泵給丙烯塔
(一)打回流,調(diào)節(jié)冷卻器循環(huán)水量及回流量,使丙烯塔
(一)頂溫控制在47.2±1℃。
4)當(dāng)丙烯塔
(一)液位達(dá)50%時(shí),開(kāi)啟丙烯塔中間泵給丙烯塔
(二)打回流,注意控制回流量和升溫速度,使丙烯塔
(一)、丙烯塔
(二)建立穩(wěn)定循環(huán)。
5)當(dāng)回流罐丙烯純度合格后,外放丙烯直接去罐區(qū)。
三、開(kāi)工要點(diǎn)說(shuō)明
l、裝置進(jìn)料后,嚴(yán)格注意各塔及罐的壓力及液面的變化情況防止超壓憋罐,物料所到系統(tǒng)有專人巡檢裝置泄漏情況,流程改動(dòng)要求當(dāng)班班長(zhǎng)及副操、主操都心中有數(shù),保證開(kāi)工安全。
2、開(kāi)工階段,升溫、升壓、調(diào)節(jié)流量控制平穩(wěn),切忌大起大落損壞設(shè)備給今后的長(zhǎng)周期生產(chǎn)造成困難。
3、自控儀表投用后,嚴(yán)格巡檢,認(rèn)真查對(duì),使其與現(xiàn)場(chǎng)一次表顯示一致,使溫度、壓力、液位等各項(xiàng)工藝參數(shù)反映真實(shí)。
4、要分析化驗(yàn)結(jié)果,避免因物料組成的變化引起誤操作。
5、裝置引原料前,塔、罐等設(shè)備內(nèi)不凝氣應(yīng)先排凈,低點(diǎn)切凈存水。
6、裝置內(nèi)部各崗位之間,裝置與罐區(qū)等輔助生產(chǎn)車間之間應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系,密切合作,減少漏洞,保證同步、高效。
7、裝置高低瓦斯系統(tǒng)時(shí)刻保持暢通,有可燃?xì)怏w部位閥門開(kāi)關(guān)及維修使用銅工具,勞保穿戴整齊,保證開(kāi)工安全。
8、氣分吹掃、置換、試密階段,裝置內(nèi)各低點(diǎn)及時(shí)切凈存水。
第五篇:12-催化裝置分餾崗位在開(kāi)工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)方法
催化裝置分餾崗位在開(kāi)工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)方法
一、摘要
催化裂化裝置開(kāi)工分餾崗位的操作過(guò)程一般分三個(gè)階段。即:一是分餾系統(tǒng)引油,塔外開(kāi)路循環(huán);二是系統(tǒng)升溫,塔內(nèi)三路循環(huán);三是反應(yīng)進(jìn)料,分餾系統(tǒng)建立中段循環(huán)和石腦油循環(huán)。在每一階段操作過(guò)程中,由于操作人員操作水平的不同,時(shí)常會(huì)出現(xiàn)這樣或者那樣的問(wèn)題,如不能很好解決,會(huì)直接影響裝置開(kāi)工的正常進(jìn)行。特別是第一、第三階段出現(xiàn)的問(wèn)題是困擾我們多年的問(wèn)題。本文重點(diǎn)闡述開(kāi)工過(guò)程中三個(gè)階段作用和意義,并就在每個(gè)階段中容易出現(xiàn)的問(wèn)題,在找出原因的基礎(chǔ)上,提出解決方法。
二、簡(jiǎn) 介
萬(wàn)噸催化裂化裝置,包括反應(yīng)-再生、分餾、吸收穩(wěn)定(包括氣壓機(jī))、能量回收機(jī)組、產(chǎn)汽系統(tǒng)共五個(gè)部分。其中分餾部分是根據(jù)反應(yīng)油氣中各組分沸點(diǎn)的不同,將它們分離成富氣、粗汽油、輕柴油、回?zé)捰?、油漿,并保證汽油干點(diǎn)、輕柴油凝固點(diǎn)和閃點(diǎn)合格。該系統(tǒng)作為催化裝置是反應(yīng)部分和穩(wěn)定部分的銜接系統(tǒng),而催化裂化裝置所生產(chǎn)的石油液化氣、粗汽油和輕柴油的主要成分也是由該崗位主要?jiǎng)澐痔崛〉摹K哉f(shuō)該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是否優(yōu)化,流程是否精確,生產(chǎn)步驟是否順暢和操作人員的水平都會(huì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)效益造成很大的影響。而開(kāi)工步驟是生產(chǎn)的必經(jīng)與必要環(huán)節(jié),開(kāi)工環(huán)節(jié)的把握對(duì)整個(gè)催化裂化裝置開(kāi)工起著非常重要的作用,本文主要就分餾系統(tǒng)在開(kāi)工過(guò)程經(jīng)常遇到的問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)分析并提出自己的建議。
三、開(kāi)工步驟
建立塔外開(kāi)路循環(huán):
1)在開(kāi)工初期,分餾系統(tǒng)建立開(kāi)路循環(huán)的作用主要有:
A 貫通系統(tǒng)流程。
B 將原料(重柴油或輕柴油)引入系統(tǒng)置換并脫去系統(tǒng)中的大量存水以及設(shè)備中的污垢。
C 進(jìn)一步調(diào)試儀表、設(shè)備。聯(lián)系儀表投用自控閥、液位計(jì)、流量計(jì),并確保各自控閥正常使用,液位、流量指示正常。
2)塔外開(kāi)路循環(huán)流程:
3)
建立塔外開(kāi)路循環(huán)過(guò)程中容易出現(xiàn)的問(wèn)題
A.在引油進(jìn)裝置過(guò)程中,流程未改通或放空未關(guān),造成油長(zhǎng)時(shí)間引不進(jìn)來(lái)或跑油造成事故。
B、原料油罐和回?zé)捰凸捱M(jìn)分餾塔的壓力平衡線、油漿上下返塔、回?zé)捰头邓?、二中返塔以及塔底攪拌油漿的閥門不嚴(yán)或者內(nèi)漏,造成分餾塔底放空見(jiàn)油。
C、由于系統(tǒng)存水過(guò)多,未能及時(shí)脫出,致使運(yùn)行機(jī)泵過(guò)載。
D.分餾系統(tǒng)引油完畢后,時(shí)常出現(xiàn)泵體抽空不上量或最初建立塔外循環(huán)時(shí)由于控制不當(dāng),造成容器液面抽空。2
建立塔內(nèi)三路循環(huán):
1)
建立塔內(nèi)三路循環(huán)的作用:
A 系統(tǒng)升溫,滿足反應(yīng)進(jìn)料時(shí)對(duì)原料溫度的要求。
B 進(jìn)一步脫出原料及系統(tǒng)中的水份
C 進(jìn)一步貫通系統(tǒng)流程
D 系統(tǒng)逐步升溫,避免由于溫度上升過(guò)快造成管線或設(shè)備變形、損壞。
2)塔內(nèi)三路循環(huán)流程:(簡(jiǎn)圖二)
A.原料油流程圖:
B.回?zé)捰拖到y(tǒng)流程圖: C.油漿系統(tǒng)流程圖:
3)在建立塔內(nèi)三路循環(huán)過(guò)程中容易出現(xiàn)的問(wèn)題及注意事項(xiàng): A D-202、D-203、C-201 之間的液位控制失衡。
B 分餾系統(tǒng)溫度升不起來(lái),無(wú)法滿足反應(yīng)進(jìn)料的要求。
C 由塔外閉路循環(huán)改塔內(nèi)三路循環(huán)后,在升溫過(guò)程中,油漿泵不上量,延裝置正常開(kāi)工的進(jìn)行。反應(yīng)進(jìn)料后分餾崗位應(yīng)注意的問(wèn)題:
A 反應(yīng)進(jìn)料時(shí),由于開(kāi)始時(shí)進(jìn)料量小,容易使原料系統(tǒng)憋壓,從而造成設(shè)備、管線出現(xiàn)泄漏,影響安全生產(chǎn)。
B 反應(yīng)進(jìn)料速度過(guò)快,致使分餾塔內(nèi)的存水大量汽化,造成分餾塔超溫和反應(yīng)系統(tǒng)憋壓。
C 一中泵、石腦油泵長(zhǎng)時(shí)間不上量,從而拖延開(kāi)工時(shí)間、影響正常開(kāi)工進(jìn)度。
四、原因分析及操作建議
通過(guò)對(duì)整個(gè)開(kāi)工過(guò)程中分餾系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行歸納、總結(jié),我們發(fā)現(xiàn)需要解決的問(wèn)題主要有以下幾方面:
問(wèn)提一:在引油進(jìn)裝置過(guò)程中,流程未改通或放空未關(guān),造成油長(zhǎng)時(shí)間引不進(jìn)來(lái)或跑油造成事故。
原因分析:
員工操作責(zé)任心不強(qiáng)、業(yè)務(wù)不熟練、“四有工作法”未落實(shí)。
改進(jìn)措施:
1、加強(qiáng)員工工作責(zé)任心的培養(yǎng)教育,強(qiáng)化操作技能的培訓(xùn)。
2、認(rèn)真落實(shí)四有工作法,嚴(yán)格做到步步有確認(rèn)。
3、嚴(yán)格按照操作卡的要求進(jìn)行操作。
問(wèn)題二:在分餾系統(tǒng)引油和建立開(kāi)路循環(huán)過(guò)程中,分餾塔底見(jiàn)油。
原因分析:原料油罐和回?zé)捰凸捱M(jìn)分餾塔的壓力平衡線、油漿上下返塔、回?zé)捰头邓?、二中返塔以及塔底攪拌油漿的閥門不嚴(yán)或者內(nèi)漏,造成分餾塔底放空見(jiàn)油。
改進(jìn)措施:提高檢維修質(zhì)量,對(duì)關(guān)鍵閥門在檢維修過(guò)程中全部進(jìn)行打壓實(shí)驗(yàn)。問(wèn)題三:由于系統(tǒng)存水過(guò)多,未能及時(shí)脫出,致使開(kāi)路循環(huán)時(shí)外派量過(guò)大,增加開(kāi)工成本;同時(shí),原料含水過(guò)高也會(huì)造成運(yùn)行機(jī)泵過(guò)載。
原因分析:
由于引油前,分餾系統(tǒng)要蒸汽進(jìn)行吹掃貫通,管線、設(shè)備中存水是不可避免的。問(wèn)題的關(guān)鍵是我們?nèi)绾卧陂_(kāi)路循環(huán)過(guò)程中,通過(guò)改進(jìn)和優(yōu)化操作方案,達(dá)到降低開(kāi)工成本的目地。
操作建議:
改變以往單一通過(guò)用循環(huán)油攜帶、通過(guò)外排油漿的方法降低原料中的含水。我們可以通過(guò)把靜態(tài)脫水和外排攜帶脫水相結(jié)合的方法,達(dá)到脫水的目地。即:循環(huán)建立正常半小時(shí)后,停止循環(huán),靜止30 分鐘后打開(kāi)系統(tǒng)低點(diǎn)排凝進(jìn)行脫水;然后適當(dāng)加大循環(huán)量繼續(xù)循環(huán)2 小時(shí)后在次進(jìn)行靜止30 分鐘脫水。如此視情況進(jìn)行三次以上,可起到較好的效果。
問(wèn)題四:分餾系統(tǒng)引油完畢后,泵體抽空不上量或最初建立塔外循環(huán)時(shí)由于控制不當(dāng),造成容器液面抽空。
原因分析:
1、使用蒸汽吹掃后,排汽時(shí)間短,存汽未排干凈,造成氣阻,導(dǎo)致機(jī)泵不上量。
2、起泵過(guò)程中,系統(tǒng)管線、設(shè)備內(nèi)需要大量的填充,加上控制不當(dāng)造成容器液面抽空。
操作建議:在原料緩沖罐D(zhuǎn)-202 液位達(dá)到30%后,逐步打開(kāi)D-202 與
回?zé)捰凸轉(zhuǎn)-203 之間的連通閥,用連通閥和原料進(jìn)裝置調(diào)節(jié)閥FIC52214A控制D-202、D-203 液面至50%,視D-202、D-203 液面逐步打開(kāi)D-202、D-203 罐底抽出閥及回?zé)捰捅谩⒋笮∮蜐{泵和原料泵的連通閥,利用罐中液位所形成的靜壓,對(duì)管線、設(shè)備進(jìn)行灌沖,可有效避免上述現(xiàn)象的發(fā)生。問(wèn)題五:分餾系統(tǒng)溫度升不起來(lái),無(wú)法滿足反應(yīng)進(jìn)料的要求。
原因分析:
1、采用蒸汽反串加熱時(shí),進(jìn)入蒸汽發(fā)生器的蒸汽流量偏小。
2、在閉路循環(huán)過(guò)程中,熱量損失過(guò)大。
3、塔底循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)入蒸汽發(fā)生器的循環(huán)油流量不足,從中 提取出的熱量滿足不了升溫的要求。
操作建議:
1、盡可能加大通過(guò)蒸汽發(fā)生器的蒸汽量和油漿量。通過(guò)開(kāi) 大現(xiàn)場(chǎng)防空排凝和連排;適當(dāng)打開(kāi)蒸汽發(fā)生器產(chǎn)汽線閥門,提高蒸汽發(fā)生器內(nèi)的壓力,也可以達(dá)到增加蒸汽流量的目地。
2、注意做好檢維修后的系統(tǒng)管線保溫工作;控制適當(dāng)?shù)挠蜐{外排量,外排油漿不宜過(guò)大。
3、增加油漿冷流循環(huán)量和油漿上返塔量,有利于提高
原料溫度。
4、引油時(shí),盡可能引常壓的熱渣油。
問(wèn)題六:由塔外閉路循環(huán)改塔內(nèi)三路循環(huán)后,在升溫過(guò)程中,油漿泵不上量,延裝置正常開(kāi)工的進(jìn)行。
原因分析:
1、反應(yīng)油氣線大盲板拆除后,反應(yīng)器進(jìn)入分餾塔的蒸汽 與分餾塔蒸汽部分冷凝,存積在分餾塔內(nèi),與經(jīng)事故旁通進(jìn)入分餾塔內(nèi)的原料油部分劇烈接觸汽化,部分與原料油形成油水混合物。
2、上、下返塔的原料油進(jìn)入分餾塔內(nèi),導(dǎo)致塔內(nèi)下降的原料油與上升的蒸汽逆向接觸,形成的油水混合物落入塔底,使油漿泵入口油質(zhì)含水量增多。
3、原料油經(jīng)油漿汽包倒引蒸汽加熱后,溫度低于200 度。
改進(jìn)辦法:
油漿泵的正常運(yùn)轉(zhuǎn)是建立塔內(nèi)三路循環(huán)的關(guān)鍵。而保證油漿泵的運(yùn)轉(zhuǎn)首先取決于分餾塔的進(jìn)油方法。原先的分餾塔進(jìn)油方法,有兩個(gè)方面需要改進(jìn)(見(jiàn)圖):
1、在塔外閉路循環(huán)的基礎(chǔ)上,首先開(kāi)分餾塔抽出閥2(原料事故旁通進(jìn)分餾塔的方法取消),待塔底液位40%時(shí),在開(kāi)上下返塔。同時(shí)關(guān)閉回?zé)捰团c油漿線的聯(lián)通閥
3、閥4。
2、建立分餾塔油漿線上下返塔時(shí),考慮到盡量減少原料油與上升的蒸汽逆向接觸,操作時(shí)下返塔閥門全開(kāi),上返塔閥門開(kāi)5-10 扣即可。以此減少過(guò)多的原料油與蒸汽接觸。待三路循環(huán)正常,根據(jù)開(kāi)工進(jìn)度的需要,逐漸開(kāi)大油漿上返塔。問(wèn)題七:反應(yīng)進(jìn)料后,一中泵、石腦油泵長(zhǎng)時(shí)間不上量,從而拖延開(kāi)工時(shí)間、影響正常開(kāi)工進(jìn)度。
原因分析:
1、反應(yīng)進(jìn)料過(guò)快,分餾塔內(nèi)存水大量汽化,一中、石腦油抽出溫度過(guò) 高。是造成泵長(zhǎng)時(shí)間不上量的主要原因。
2、一中、石腦油系統(tǒng)存水過(guò)多,是造成泵長(zhǎng)時(shí)間不上量的另一個(gè)原因。
操作建議:
1、控制合理的反應(yīng)進(jìn)料速度,使分餾系統(tǒng)的存水有一定的揮發(fā)時(shí)間。
2、在反應(yīng)進(jìn)料前,分餾系統(tǒng)在進(jìn)行柴油補(bǔ)中段和汽油補(bǔ)石腦油系統(tǒng)時(shí),應(yīng)盡可能減少分餾塔內(nèi)中段和石腦油抽出口的水進(jìn)入這兩個(gè)系統(tǒng)內(nèi),系統(tǒng)補(bǔ)滿后,及時(shí)關(guān)閉中段和石腦油的抽出和返塔器壁閥,在需要建立循環(huán)時(shí)再打開(kāi),避免由于油、水的密度不同,使塔內(nèi)的水進(jìn)入系統(tǒng)。在向這兩個(gè)系統(tǒng)補(bǔ)油時(shí),先關(guān)閉抽出和返塔的器壁閥,當(dāng)系統(tǒng)壓力(可從泵上讀取)開(kāi)始上升時(shí),稍開(kāi)抽出和返塔的器壁閥,觀察抽出及返塔的溫度,當(dāng)溫度開(kāi)始下降時(shí),說(shuō)明充油完畢,這時(shí),再關(guān)閉器壁閥的同時(shí),停止向系統(tǒng)補(bǔ)油。
五、總
結(jié)
催化裂化裝置開(kāi)工過(guò)程中,分餾崗位的收油及建立循環(huán)脫水,貫穿流程,投用自控閥、液位計(jì)、流量計(jì),升溫等都是非常重要的操作步驟,這些步驟若出現(xiàn)不暢,都會(huì)對(duì)開(kāi)工造成很大影響。我們只有對(duì)以往開(kāi)工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行不斷總結(jié)并改進(jìn),才能避免同類事故的發(fā)生,才能確保開(kāi)工過(guò)程正常、有序的進(jìn)行。歸納起來(lái)主要做好以下幾方面工作:
1)
嚴(yán)格執(zhí)行裝置開(kāi)工的相關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)落實(shí)“四有一卡”制度。
2)
所有流程必須經(jīng)三級(jí)檢查。確保無(wú)誤,方可引入介質(zhì)。
3)
加強(qiáng)與相關(guān)單位及時(shí)聯(lián)系(如調(diào)度室,原料罐區(qū)等)。
4)
在引油及建立循環(huán)階段,執(zhí)行本文闡述的實(shí)際操作方法。拆除大油氣線盲板安全措施的改進(jìn) 1.1 存在問(wèn)題
拆除大油氣線盲板,連通反應(yīng)、分餾兩系統(tǒng)是催化裂化裝置開(kāi)工的關(guān)鍵步驟,但也是危險(xiǎn)大、難度大的工作。有的催化裂化裝置曾經(jīng)出現(xiàn)油漿上、下返塔器壁閬關(guān)不嚴(yán),三路循環(huán)時(shí)油漿進(jìn)入分餾塔而無(wú)法保證安全正常拆除大油氣線盲板的情況;二套催化裂化裝置在第二周期開(kāi)工過(guò)程中,也出現(xiàn)了由于油漿上、下返塔器壁閥關(guān)不嚴(yán)使油氣窗口竄入分餾塔,大油氣線盲板拆除后進(jìn)入分餾塔的油氣從盲板法蘭口冒出,無(wú)法保證安全作業(yè)的情況。
影響該裝置大油氣線盲板安全順利拆除的主要問(wèn)題是:
(1)參與開(kāi)工循環(huán)的系統(tǒng)器壁閥關(guān)不嚴(yán),循環(huán)過(guò)程中造成油氣竄入分餾塔。(2)盲板拆除過(guò)程中,提升管和分餾塔減汽操作控制不好,蒸汽量慵大,大量蒸汽從盲板法蘭口噴出,無(wú)法正常作業(yè),往往因此延誤大量時(shí)間、危險(xiǎn)系數(shù)增加。(3)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境差。主要是作業(yè)場(chǎng)地狹窄,使作業(yè)難度增加。1.2 安全技術(shù)措施的改進(jìn)(1)在開(kāi)工前的分餾系統(tǒng)吹掃貫通、試壓過(guò)程中,分餾塔底部2個(gè)人孔暫時(shí)不封,先逐個(gè)對(duì)參加開(kāi)工循環(huán)的油漿、回?zé)捰?、二中系統(tǒng)試壓,重點(diǎn)檢查器壁閥是否能關(guān)嚴(yán)。通過(guò)逐個(gè)系統(tǒng)試壓,先后發(fā)現(xiàn)油漿上、下返塔和攪拌油漿的器壁閥、二中返塔流量調(diào)節(jié)閥的副線閬關(guān)不嚴(yán),并且泄漏量很大,均及時(shí)拆下進(jìn)行了檢修,保證能夠關(guān)嚴(yán),使塔外三路循環(huán)時(shí)油氣漏不進(jìn)分餾塔。
(2)在盲板拆除,反應(yīng)、分餾兩系統(tǒng)連通后再進(jìn)行分餾塔頂油氣分離器的收汽油工作。這樣可以避免盲板拆除之前分餾塔頂油氣分離器中揮發(fā)的油氣進(jìn)入分餾塔。(3)專人負(fù)責(zé)分餾塔和提升管給汽、停汽操作,拆除盲板前減汽并根據(jù)情況停汽。在確保沒(méi)有油氣進(jìn)人分餾塔的情況下,拆盲板時(shí)將蒸汽減至最小或停掉。(4)將油氣管線盲板前DN300放空線手閥轉(zhuǎn)向,改固定支撐為活動(dòng)支撐。使油氣線既能活動(dòng),放空線又能被支撐,極大地方便了盲板的拆裝工作。
(5)塔外三路循環(huán)時(shí),密切注意分餾塔底放空是否有油流出,確保大盲板拆除過(guò)程中的安全。分餾系統(tǒng)三路循環(huán)過(guò)程中存在的問(wèn)題及安全技術(shù)改進(jìn) 2.1 存在問(wèn)題
2.1.1 二中循環(huán)系統(tǒng)無(wú)法進(jìn)人開(kāi)工循環(huán)
二中系統(tǒng)正常操作溫度320℃左右,蒸汽發(fā)生器發(fā)生3.5MPa蒸汽。在分餾系統(tǒng)開(kāi)工循環(huán)時(shí),若不進(jìn)行循環(huán)升溫、熱緊,帶走系統(tǒng)中存水,開(kāi)工投用時(shí)會(huì)因系統(tǒng)帶水,尤其是蒸汽發(fā)生器管束中帶的水受熱突然汽化,憋漏換熱器并可斃使流程中的靜密封點(diǎn)發(fā)生泄漏。在第二周期開(kāi)工中投用二中系統(tǒng)時(shí),就曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)挾熱器被憋漏,油料進(jìn)入汽包的問(wèn)題,給安全生產(chǎn)造成隱患。2.1.2 油漿下返塔系統(tǒng)無(wú)法進(jìn)人開(kāi)工循環(huán)
從圖1中可以看出,油漿系統(tǒng)開(kāi)工循環(huán)線接于油漿上返塔塔壁閹前,油漿下返塔系統(tǒng)無(wú)法進(jìn)入開(kāi)工循環(huán),而油漿下返塔系統(tǒng)的管線較長(zhǎng),并且包括攪拌油漿管線,這樣除了不能考驗(yàn)管路上的靜密封之外,管線中的存水也不能帶出系統(tǒng),在分餾塔引油、油漿系統(tǒng)改為塔內(nèi)循環(huán)時(shí),下返塔系統(tǒng)中的存水被帶入分餾塔,極易造成油漿泵抽空,影響后序開(kāi)工關(guān)鍵步驟的順利進(jìn)行。2.1.3 油漿泵經(jīng)常抽空
在前兩周期開(kāi)工中油漿泵經(jīng)常抽空,使分餾系統(tǒng)三路循環(huán)無(wú)法正常建立,給開(kāi)工造成很大困難。造成油漿泵抽空的主要問(wèn)題是:開(kāi)工過(guò)程中油漿泵入口壓頭和吸入量不夠;系統(tǒng)中存水沒(méi)有完全脫除;油漿泵及其它的運(yùn)轉(zhuǎn)、備用機(jī)泵封油量過(guò)大,造成系統(tǒng)中輕質(zhì)油含量過(guò)高。2.2 改進(jìn)措施及實(shí)施效果
(1)在二中返塔流控閥前加一DN100管線至油漿下返塔線上,在油漿下返塔和攪拌油漿進(jìn)分餾塔器壁閥前分別加DN100、DNS0躊線接至油漿上返塔開(kāi)工循環(huán)線上(見(jiàn)圖1中粗線部分)。這樣不但能夠使油漿下返塔系統(tǒng)加入開(kāi)工循環(huán),而且二中系統(tǒng)通過(guò)和油漿下返塔的躊線也能夠加入開(kāi)工循環(huán)。
(2)針對(duì)開(kāi)工過(guò)程中油漿泵入口壓頭和吸人量不夠的問(wèn)題,將原回?zé)捰凸夼c分餾塔抽出連通線由DN200改大為DN300,并增加一條原料油罐與分餾塔底抽出的DN300連通線(見(jiàn)圖1),開(kāi)工過(guò)程中投用新加的原料油罐與分餾塔底抽出的連通線,以增加油漿泵的入口壓頭和吸入量。
(3)針對(duì)系統(tǒng)中存水段有脫除的問(wèn)題,采取了2項(xiàng)措施:一是接跨線,使二中、油漿下返塔系統(tǒng)加入開(kāi)工循環(huán),二是在系統(tǒng)升溫前及升溫初期采取大進(jìn)大出”的開(kāi)路循環(huán)方式,即在從油品罐區(qū)和常壓裝置收冷、熱常壓渣油的同時(shí),以較大量向罐區(qū)外甩渣油,將系統(tǒng)中存水帶出。系統(tǒng)升溫時(shí)按照升溫曲線嚴(yán)格控制系統(tǒng)升溫速度,并且改變以往裝置內(nèi)閉路循環(huán)、進(jìn)出裝置線定期活線的循環(huán)方式,同樣采取連續(xù)開(kāi)路循環(huán)方式,只是進(jìn)出裝置量控翩小一些,保證系統(tǒng)中水能脫除干凈,封油等輕油組分含量堿少,同時(shí)保證系統(tǒng)溫度能夠升到250℃進(jìn)行熱緊和提升管噴油時(shí)的原料油溫度。
(4)嚴(yán)格控制機(jī)泵封油用量,加強(qiáng)對(duì)油漿泵的操作管理。開(kāi)工中嚴(yán)格控制運(yùn)轉(zhuǎn)泵封油,停掉備用泵封油,備用泵預(yù)熱線打開(kāi)保持預(yù)熱,并且嚴(yán)格執(zhí)行每2h切換一次機(jī)泵的規(guī)定
(5)分餾塔引油前,一直打開(kāi)塔底放空閥,脫盡塔底存水。分餾塔引油時(shí)堿少塔底攪拌蒸汽量,塔底見(jiàn)液面后即打開(kāi)分餾塔油漿抽出閥,關(guān)閉原料油罐與分餾塔抽出連通閥,同時(shí)控制分餾塔頂溫度≮130℃,防止輕組分壓入塔底,并且控制分餾塔頂壓力在0.09MP且左右,增加油漿泵入口壓頭。
以上改進(jìn)措施實(shí)施后,解決了原來(lái)存在的問(wèn)題,使二中蒸汽發(fā)生器安全順利投用;流程中的靜密封點(diǎn)得到考驗(yàn),投有發(fā)生泄漏;整個(gè)開(kāi)工過(guò)程中油漿泵始終運(yùn)行正常。另外,在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)了2臺(tái)油漿蒸汽發(fā)生器同時(shí)故障搶修,造成分餾塔底溫度高達(dá)390℃,利用改造后的流程將部分返回分餾塔的二中油通過(guò)油漿下返塔線補(bǔ)入分餾塔底,將塔底溫度控制在360℃以下,防止了油漿溫度超標(biāo)引起的分餾塔底油漿結(jié)焦。粗汽油直接進(jìn)穩(wěn)定塔的安全技術(shù)措施 3.1 問(wèn)題的提出
提升管反應(yīng)器噴油后,開(kāi)氣壓機(jī)時(shí),由于氣壓機(jī)振動(dòng)超標(biāo)無(wú)法投入運(yùn)行,至少需要2天時(shí)間進(jìn)行搶修。這時(shí)氣壓機(jī)人口放火炬,吸收穩(wěn)定系統(tǒng)繼續(xù)三塔循環(huán),粗汽油作為輕污油外甩至罐區(qū),氣壓機(jī)系統(tǒng)加盲板與其它系統(tǒng)隔離進(jìn)行搶修是通常的處理方法,但是這種作法不僅損失很大,而且當(dāng)時(shí)輕污油罐罐容不夠,造成后路緊張,又給裝置開(kāi)工增加了新的困難。為減少損失,防止憋罐,利用現(xiàn)有流程,在保證安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,將粗汽油直接改進(jìn)穩(wěn)定塔生產(chǎn)穩(wěn)定汽油是一個(gè)減少損失安全可行的新方法。
但是,在以往開(kāi)工過(guò)程中,由于穩(wěn)定塔重沸器熱源運(yùn)行不平穩(wěn),使穩(wěn)定塔底溫度波動(dòng),經(jīng)常低于控制指標(biāo)等因素,造成穩(wěn)定汽油夾帶大量液態(tài)烴進(jìn)人罐區(qū),造成褥油罐憨壓,同時(shí)大量液態(tài)烴在罐區(qū)擴(kuò)散,情況十分危急。因此,開(kāi)工過(guò)程,控制好穩(wěn)定塔底溫度和壓力,是確保吸收穩(wěn)定系統(tǒng)安全開(kāi)工的關(guān)鍵,尤其在粗汽油直接進(jìn)穩(wěn)定塔的情況下,這一點(diǎn)就顯得更加重要。3.2 方案的實(shí)施和效果
為保證罐區(qū)的安全生產(chǎn),防止汽油夾帶液態(tài)烴進(jìn)入輕污油罐和汽油罐,同時(shí)防止吸收穩(wěn)定系統(tǒng)被污染,該方案實(shí)施必須同時(shí)滿足兩個(gè)前提條件:第一,粗汽油質(zhì)量合格;第二,穩(wěn)定塔重沸器熱源一分餾一中系統(tǒng)運(yùn)行正常。
在前提條件滿足后,停止吸收穩(wěn)定系統(tǒng)三塔循環(huán).穩(wěn)定塔收液態(tài)烴充壓至1.OMPa,塔底溫度控制在165 左右,使穩(wěn)定塔達(dá)到正常操作條件,然后將粗汽油改進(jìn)穩(wěn)定塔,生產(chǎn)出的合格穩(wěn)定汽油送至汽油脫硫醇裝置。此項(xiàng)措施實(shí)施后,減少輕污油約400t,既保證了安全生產(chǎn),而且經(jīng)濟(jì)效益顯著。4 結(jié)束語(yǔ)
采取上述安全技術(shù)改進(jìn)措施后,確保了二套催化裂化裝置第三周期的安全開(kāi)工,并且開(kāi)出了較高水平。(1)大油氣管線盲板拆除、反再-分餾連通安全迅速,盲板拆除不到5min,整個(gè)工作完成僅20min左右。
(2)油漿泵沒(méi)有發(fā)生抽空現(xiàn)象,始終運(yùn)行正常。(3)分餾塔二中蒸汽發(fā)生器安全順利投用。
(4)摸索出氣壓機(jī)事故條件下,安全生產(chǎn)合格穩(wěn)定汽油的操作方法