第一篇:先進(jìn)車間選礦車間
先進(jìn)車間:柏泉礦業(yè)選礦車間
柏泉礦業(yè)有限公司有選礦車間現(xiàn)有員工136人,車間分為碎礦段、磨礦段、水尾段等幾道工序組成。2009年在各部門的協(xié)調(diào)配合下,緊緊圍繞公司奮斗目標(biāo),抓機(jī)遇、求發(fā)展,全體員工齊心協(xié)力,頑強(qiáng)進(jìn)取,各方面工作都取得了顯著成績的一年。選礦工段全體員工充分發(fā)揚(yáng)了“熱情、頑強(qiáng)、向上”的企業(yè)精神,同心同德、真抓實干。因金融危機(jī)影響放假三個月,恢復(fù)生產(chǎn)以后完成了下半年的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。為完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及各種工作選礦工段主要做了以下工作。
1.加強(qiáng)設(shè)備的點檢和預(yù)修,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)有率。
提高設(shè)備的檢修質(zhì)量,使工段的生產(chǎn)設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定地為精礦的生產(chǎn)服務(wù)。工段著重從以下幾個方面著手:一是力爭從源頭消除隱患,在抓好設(shè)備檢修質(zhì)量的同時,進(jìn)一步全面提升管理水平,不斷地完善維修班對設(shè)備的點、巡檢制度。在設(shè)備保養(yǎng)方面,根據(jù)設(shè)備運(yùn)行工況以及設(shè)備部件使用周期及時對設(shè)備零件進(jìn)行定期更換。使維護(hù)工作更持續(xù)、更有效。這些均有效地提高了設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率。二是設(shè)備同班組掛鉤,通過這項措施的實施對設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)得到了加強(qiáng)。三是在確保正常生產(chǎn)的同時要求生產(chǎn)班班中加強(qiáng)巡查;維修班每天進(jìn)行一次設(shè)備巡查;發(fā)現(xiàn)問題及時處理,在工段的領(lǐng)導(dǎo)下維修班組盡心盡力地抓好設(shè)備的維護(hù),生產(chǎn)班組認(rèn)真的抓好設(shè)備的保養(yǎng),為設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。
進(jìn)行設(shè)備檢修時都能按照預(yù)先安排的時間和順序來完成,在2009年對1號2736球磨機(jī)的槽型鐵、格子板、中心盤、端部襯板和筒體襯板進(jìn)行了更換,2號2736球磨機(jī)更換了筒體襯板、格子板和端部襯板,2號2736球磨機(jī)入料端的端蓋漏礦中修,3號球磨機(jī)跟換了端部襯板、筒體襯板、中心盤、槽型鐵和格子板。二段2號2260球磨機(jī)排料端端蓋漏礦的中修,2號分級機(jī)小葉片的全部更換,維修人員加班加點進(jìn)行工作,按照檢修計劃按時完成。提高了設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率和完好率,保證了生產(chǎn)。在不影響生產(chǎn)的情況下對尾礦庫3泵站內(nèi)外管路進(jìn)行了更換,對庫房外的140多米管路的更換。2.加強(qiáng)生產(chǎn)管理
(1)積極配合生產(chǎn)技術(shù)科提高精礦質(zhì)量和回收率。
(2)碎礦車間和采區(qū)協(xié)調(diào)好,合理配礦,避免過大塊和粉礦過多。防止碎
礦機(jī)噎礦和跑空車。均勻給礦,減少噎礦、堵礦現(xiàn)象的發(fā)生,并盡量減少設(shè)備空轉(zhuǎn)。嚴(yán)格控制破碎產(chǎn)品粒度,防止跑粗。保證磨礦入磨粒度。根據(jù)礦石性質(zhì)合理調(diào)整甩廢量。
(3)提高磨礦工的操作水平,根據(jù)礦石性質(zhì)及時調(diào)整,提高臺效。合理調(diào)整返砂比,提高一段磨礦產(chǎn)品細(xì)度。合理添加鋼球,降低球耗。根據(jù)礦石性質(zhì)對高頻篩進(jìn)行調(diào)整,及時更換篩片,防止跑粗,保證分級產(chǎn)品粒度。定期對磁選機(jī)磁偏角、沖散水、工作間隙,卸礦間隙進(jìn)行檢查,與采樣化驗聯(lián)系掌握尾礦品位變化,根據(jù)情況及時調(diào)整。為保證尾礦輸送暢通,及時調(diào)整礦漿濃度,盡量減少管路堵塞。因尾礦輸送管路已到更換周期,有些地點的管路已經(jīng)磨薄,安排巡檢人員對尾礦管路進(jìn)行巡視,發(fā)現(xiàn)漏礦及時處理,避免造成更大的損失。安排維修人員對管路磨損較嚴(yán)重的地點進(jìn)行補(bǔ)瓦加厚。盡管冬季天氣較冷但維修人員和巡檢人員保質(zhì)保量完成巡檢。
(4)尾礦共進(jìn)行了三次堆壩。按照生產(chǎn)技術(shù)科及圖紙的要求按計劃進(jìn)行堆壩,按時完成。3.對設(shè)備進(jìn)行合理改造
碎礦改造了600*900顎式破碎機(jī)的拉力桿由原來的10余天的使用周期延長到1月有余。圓振動篩下料斗得改造已經(jīng)完成,減少了占用空間節(jié)省了大量的人力、物力,使用周期也大大提高。為方便加油對碎礦車間的設(shè)備都加裝多點干油泵,取消了腳踏油泵。
對大馬拉小車的電機(jī)進(jìn)行改進(jìn),甩廢電機(jī)原為90kw三相電機(jī),運(yùn)行中存在浪費(fèi)現(xiàn)象,對其進(jìn)行改進(jìn)使其功率下降到50kw,直接節(jié)約了成本。
安裝無功補(bǔ)償裝置,提高用電功率因數(shù)。我礦原用電功率因數(shù)為0.4~0.6之間,通過安裝無功補(bǔ)償裝置功率因數(shù)提高到0.98~1之間,使無功電流接近為零,增加了電氣設(shè)備的利用率。因此碎礦退出了一臺1250KVA的變壓器,每天直接節(jié)電65kwh。
對球磨機(jī)電機(jī)、管道泵、圓錐碎礦機(jī)、顎式破碎機(jī)進(jìn)行就地?zé)o功補(bǔ)償,降低了線損,延長了接觸器等電器元件的使用壽命。
4.在雨季時積極安排防汛措施,進(jìn)行防汛演練。選礦工段成立了防汛指揮部,組成四個搶險分隊,一個電力設(shè)施保障隊。對尾礦庫,事故池、碎礦區(qū)、磨礦區(qū)、砂泵站、水源井等重要崗位進(jìn)行重點防控。5.積極組織,保證生產(chǎn)。
由于今年下半年氣候干旱,造成我礦用水危機(jī),嚴(yán)重影響到生產(chǎn)。為此充分利用回水、環(huán)水,盡量少補(bǔ)加新水,使環(huán)水利用率達(dá)到85%-90%。積極配合公司尋找水源。對尾礦庫水源井管路進(jìn)行架設(shè)、進(jìn)行環(huán)水管路改造。在生產(chǎn)過程中盡量減少水的流失,如果稍有富余就把水儲存到高位水池和蓄水池。在用水如此短缺的情況下并沒有停產(chǎn)。6.挖潛增效,節(jié)約成本。
(1)建立并嚴(yán)格領(lǐng)用料制度,工段有專人負(fù)責(zé)成本統(tǒng)計。合理領(lǐng)用料,避免月底失控。廣泛宣傳、發(fā)動全工段員工發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、吃苦耐勞、樂于奉獻(xiàn)的精神,樹立勤儉節(jié)約的思想。對一些可以不開的設(shè)備,一律禁止開機(jī)。
(2)加強(qiáng)內(nèi)部管理,激發(fā)全段員工的熱情,實現(xiàn)成本最小化、效益最大化。加強(qiáng)過程控制,提高設(shè)備的檢修質(zhì)量,向質(zhì)量要效益。在設(shè)備的檢修時,能修復(fù)的盡量修復(fù),盡可能地減少浪費(fèi)。加強(qiáng)對設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作,嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備的點檢、巡檢制度,減少工藝、設(shè)備事故,延長設(shè)備的使用壽命。加強(qiáng)備品備件以及材料的申報工作。
(3)加強(qiáng)修舊利廢方面的工作,對以往更換下來的備品備件進(jìn)行修復(fù),積極進(jìn)行技術(shù)改造,開展小改小革等創(chuàng)新創(chuàng)效活動。如把更換下的舊篩片進(jìn)行改造充分利用,對換下的管路進(jìn)行割瓦,把換下來的舊襯板焊到下料斗做襯板。拆修設(shè)備室盡量保證零件的完整,節(jié)約每一個螺母、螺栓。
(4)針對夏季用電高峰時峰谷電價合理安排碎礦機(jī)開車時間,避免跑空車。把車間的300w白熾燈改為80w節(jié)能燈,每天可節(jié)電近2kwh。7.開展各項安全活動
根據(jù)公司開展的三大規(guī)程學(xué)習(xí)、三不傷害學(xué)習(xí)、安全法的學(xué)習(xí)及各項安全活動對職工進(jìn)行安全教育,提高員工的安全意識。下一步還要繼續(xù)按照安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求進(jìn)行安全整改、對員工進(jìn)行安全教育、總結(jié)經(jīng)驗,提高員工的安全意識,避免事故的發(fā)生。
柏泉礦業(yè)選礦車間是一個團(tuán)結(jié)的集體,是一個有凝聚力的集體,在2010年里結(jié)合礦業(yè)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及柏泉礦業(yè)各項工作,積極努力配合各部門克服
各種困難保證生產(chǎn),做好各項工作,會取得更好的成績。
第二篇:2011選礦車間總結(jié)
2011年選礦車間工作總結(jié)
2011年已經(jīng)度過,在本,選礦車間在礦兩委的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力下。完成了年初安全計劃目標(biāo)----安全事故為零,各項指標(biāo)與去年同期相比,其中處理量和運(yùn)轉(zhuǎn)率有所提高,但是黃金產(chǎn)量和回收率有所降低,主要原因是原礦品位大幅下降:其中處理量完成177928噸,黃金產(chǎn)量8943.87兩,運(yùn)轉(zhuǎn)率95.81%,回收率達(dá)到92.61%。
安全是人一生最重要的事情,沒有安全,一切都是空談。在今年的安全工作中,車間一是與職工簽訂了“安全生產(chǎn)責(zé)任狀”,二是利用每天的班前、班后會,對職工進(jìn)行安全教育,要求職工熟記《安全操作規(guī)程》《崗位責(zé)任制》,做到四不傷害。使他們?nèi)巳诵闹杏邪踩?,達(dá)到安全生產(chǎn),警鐘長鳴。
車間要想正常生產(chǎn),前提是必須保障設(shè)備的正常運(yùn)行,如何保障呢?我們做了以下幾點:
1)設(shè)備有明確分工,責(zé)任到人,負(fù)責(zé)日常的維護(hù)保養(yǎng)衛(wèi)生、潤滑、點檢等。
2)維修電工,分工到片,負(fù)責(zé)日常的檢查、維護(hù)、排除故障及日常的備品備件工作,做到有備無患。3)車間定出每月的檢修計劃,并按照計劃實施,使設(shè)備高效安全運(yùn)行。
4)每天操作工的點檢,維修工的巡檢,加上車間的檢查,保障一天的正常運(yùn)行。
要想抓好車間管理工作,職工教育不能放松,經(jīng)常對職工做一些思想政治工作,教育職工要有大局觀念、團(tuán)隊精神,制定了詳細(xì)的車間內(nèi)部考核管理制度,做到人性化管理。車間在每天的班前和班后會中,及時傳達(dá)礦部的有關(guān)指示和會議精神,以及每天工作中應(yīng)注意的事項。在班后會中總結(jié)當(dāng)班的工作情況,達(dá)到有效的管理。
2011年礦部大力提倡節(jié)支降耗,對此選廠根據(jù)實際情況,在閆礦長的帶領(lǐng)下,親自外出考察選型,針對選廠高耗能設(shè)備進(jìn)行改型,由選廠和機(jī)動科負(fù)責(zé)具體實施。
主要針對泵和風(fēng)機(jī)加裝變頻裝置,并對舊泵進(jìn)行改型,通過現(xiàn)場的實際證明,運(yùn)行半年以來節(jié)約了大量的電能和材料,效果是非常顯著的,一臺新泵的投資在短短三個月內(nèi)就可以收回成本。由此可見新設(shè)備、新工藝、新材料、新方法四新技術(shù)在礦山企業(yè)的應(yīng)用是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的一條重要途徑。
同時還對球磨機(jī)的啟動裝置進(jìn)行改造,由頻敏變阻器起動改為無刷自控電機(jī)液阻起動器起動:
通過無刷自控電機(jī)液阻起動器實現(xiàn)了球磨電機(jī)無刷自控運(yùn)行,避免了過去電機(jī)因存在滑環(huán)、碳刷等部件,所造成的運(yùn)行維護(hù)工作量大、故障率高的缺點。可以大大提高電機(jī)的起動比,即使在電網(wǎng)電壓比較低的情況下,也能保證電機(jī)一次起動成功,并能大幅度的降低起動電流,避免過大起動
電流對電機(jī)及供電設(shè)備所造成的沖擊,保護(hù)電機(jī)及供電設(shè)備免受損壞。
選廠的關(guān)鍵設(shè)備如浮選機(jī)、球磨機(jī)、分級機(jī)、破碎機(jī)過去一直由人工手動來潤滑,操作起來既不方便又不安全,經(jīng)常出現(xiàn)由于潤滑不良而引起的設(shè)備事故導(dǎo)致停產(chǎn)。閆礦長經(jīng)過多方的考察,加上當(dāng)今社會自動化技術(shù)應(yīng)用的日漸成熟,采用了一套自動潤滑裝置,加油量和加油周期可以根據(jù)實際情況來進(jìn)行自動調(diào)節(jié),既保證了潤滑效果又降低了操作工人的勞動強(qiáng)度。
球磨機(jī)內(nèi)的鋼球由于長時間的磨損會逐漸的減小,排到排礦溜槽中,引起溜槽堵塞,礦漿流淌滿地。最后會排到分級機(jī)中,引起分級機(jī)內(nèi)的碎鋼球積存過多,分級機(jī)負(fù)荷過大,而出現(xiàn)各種設(shè)備事故,需要定期的進(jìn)行清理,勞動強(qiáng)度大。
根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,現(xiàn)在在球磨機(jī)的出料芯上按裝一個自制的碎鋼球接取裝置,將碎小的鋼球直接接取出來不進(jìn)入到分級機(jī),而重新加入到球磨機(jī)中,進(jìn)行重復(fù)利用,使鋼球得到最大程度的利用,既降低了操作工的勞動強(qiáng)度又能節(jié)省部分材料費(fèi)用。
GP100圓錐破碎機(jī)自2000年10月開始使用,到現(xiàn)在已經(jīng)使用了11年,各個部件都開始出現(xiàn)不同程度的磨損,各種間隙也都明顯的增大,經(jīng)常會出現(xiàn)主軸銅套下沉和偏心套上竄現(xiàn)象,導(dǎo)致銅套和推力軸承磨損,使得油溫升高,圓磨
處理量嚴(yán)重下降,而出現(xiàn)停產(chǎn)。根據(jù)這種情況車間采取了兩種措施,一是針對油溫升高現(xiàn)象,采取添加冷卻水強(qiáng)制降溫。二是針對主軸銅套和偏心套移位現(xiàn)象,分別采用螺栓和增加墊的方式重新固定,采取這兩種方法后再也沒有出現(xiàn)因套子移位而導(dǎo)致停產(chǎn)的現(xiàn)象??晒?jié)省一個主軸銅套和偏心套,節(jié)約費(fèi)用80000余元。
針對我礦原礦品位低的現(xiàn)象,礦部決定采取增加原礦處理量的方法而增加黃金產(chǎn)量,車間根據(jù)現(xiàn)在的實際情況,通過采取合理添加鋼球及其調(diào)整最佳鋼球的配比、分級機(jī)的返砂量、對球磨操作工進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)等方法,在保證合適溢流濃度的情況下,最大程度的提高處理量。使得今年累計處理量達(dá)到177928噸,比去同期增加6499噸,創(chuàng)歷史最高水平。
雖然在2011年取得了一些微不足道的成績,但是我們在車間的內(nèi)部管理上還存在著很大的不足,回收率沒有完成礦部制定的年初計劃,希望在2012年揚(yáng)長避短,努力克服不足,想盡辦法不折不扣的去完成礦部下達(dá)的生產(chǎn)計劃,為我礦的美好明天再添新磚。
第三篇:選礦車間產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
選礦車間產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
為進(jìn)一步提高我車間的質(zhì)量管理水平,鞏固2013年質(zhì)量管理取得的成績,適應(yīng)當(dāng)前礦石變化情況,特制定選礦車間質(zhì)量管理辦法,請各組、段認(rèn)真執(zhí)行。各組、段要建立質(zhì)量考核辦法,把質(zhì)量指標(biāo)層層分解,實行全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理。
一、選礦車間產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo):
1、鐵精礦品位及其波動范圍:β=%
2、最終尾礦品位:θ≤4.5%
4、鐵精礦水分:i≤11.50%
二、選礦車間工藝檢查制度
為了保證選礦車間生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)合格的產(chǎn)品,根據(jù)選礦車間生產(chǎn)工藝的特點和產(chǎn)量質(zhì)量指標(biāo),特制定以下制度實施監(jiān)測產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)化選礦工藝流程:
1、技術(shù)組對分級機(jī)溢流取樣,對分級機(jī)進(jìn)行粒度、濃度檢測,每月不少于10次,當(dāng)出現(xiàn)異常時,進(jìn)行加密檢測。如出現(xiàn)不合格項,進(jìn)行分析,查找出原因,制定措施并實施跟蹤,確保分級溢流產(chǎn)品粒度在控制范圍。磨礦工根據(jù)工藝要求每2小時對分級機(jī)進(jìn)行濃度檢測,及時調(diào)整給礦和給水量,保證溢流粒度的合格率,并作好記錄。磁選工要時刻關(guān)注磁選機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),及時清理磁選機(jī)分礦扇形槽和排礦口的雜物,保證給礦、排礦均勻,技術(shù)組要經(jīng)常檢查,如發(fā)現(xiàn)有雜物堵塞,查明原因,處罰責(zé)任人10元。
2、技術(shù)組對原礦做磁選管實驗,及時掌握原礦性質(zhì)的變化情況,實驗每月不少于10次。記錄磁選管的結(jié)果,了解原礦選比及性質(zhì)的變化,及時把信息通報,并留有原始記錄。
3、磨選段對排巖小石子每2小時進(jìn)行定期檢查,防止由于人為因素或者設(shè)備因素造成的跑礦現(xiàn)象發(fā)生,生產(chǎn)班對排巖皮帶運(yùn)行情況要在交接班時記錄,技術(shù)組每天對磨選段抽查的小石子進(jìn)行復(fù)查,杜絕跑礦現(xiàn)象發(fā)生。
4、技術(shù)組對精礦進(jìn)行粒度取樣檢測,每月不少于10次。如出現(xiàn)出不合格項,進(jìn)行分析,查找出原因,及時把信息通報。
5、供水段對掃選機(jī)要認(rèn)真點檢、檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時處理,做到掃選機(jī)和球磨機(jī)同步運(yùn)行,避免跑礦和堵塞管道現(xiàn)象。
6、技術(shù)組每月對生產(chǎn)調(diào)度報表進(jìn)行統(tǒng)計,編制出《選礦車間生產(chǎn)記錄》、《選礦生產(chǎn)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表》;結(jié)合成本組的材料表編制出《選礦主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)》。
7、根據(jù)礦的指示及礦石性質(zhì)變化情況,技術(shù)組對選礦車間生產(chǎn)進(jìn)行工藝流程考查,找出現(xiàn)有工藝需要改進(jìn)的地方。
8、技術(shù)組負(fù)責(zé)對球磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行經(jīng)常性檢查。檢查球磨機(jī)電流、精礦品位、磨礦粒度及球磨機(jī)充填率,制定每個系列球磨機(jī)詳細(xì)加球量,磨選段負(fù)責(zé)實施,技術(shù)組負(fù)責(zé)全程檢查和記錄。
三、選礦技術(shù)指標(biāo)考核辦法
1、精礦品位:精礦品位控制在%,單班正常連續(xù)生產(chǎn)精礦品位<65.5%,磨選段不計當(dāng)班產(chǎn)量,處罰磨選段300元,技術(shù)組處罰金額20元。全月精礦品位控制在%,以單班統(tǒng)計,月末考核計算。
2、臺時處理量:磨選段生產(chǎn)的臺時處理量≥120t/h,每周進(jìn)行考核,并在周一調(diào)度會上通報臺時處理量情況,當(dāng)上周臺時處理量低于上述標(biāo)準(zhǔn)時,處罰磨選段100元。
3、尾礦品位,單班尾礦品位>4.5%,處罰責(zé)任班100元,技術(shù)組10元;尾礦特樣≥8.5%,每個特樣處罰責(zé)任班200元,技術(shù)組20元。
4、精礦水分,單班精礦水分大于11%,查明原因,處罰責(zé)任段150元,責(zé)任人50元。
5、磨選段、供水段、過濾段、檢修段由于點檢、巡檢維護(hù)不到位,造成設(shè)備帶病作業(yè)、設(shè)備事故、跑礦或?qū)|(zhì)量造成影響。查明原因,如果責(zé)任是磨選段,每次處罰段300元,責(zé)任人100元;其他各段、責(zé)任人每次與磨選段的處罰比例為1:2;或根據(jù)事故的大小、性質(zhì)進(jìn)行處罰。
6、供水段要保證回水質(zhì)量符合要求,向選別流程提供清水,合理添加絮凝劑,控制好大井水位,保證系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保精礦泵、砂泵正常運(yùn)行。由于操作原因,渾水影響精礦水分、品位處罰段150元,責(zé)任人50元。
7、調(diào)度組負(fù)責(zé)各種生產(chǎn)信息的采集、匯總、匯報,必須做到及時、準(zhǔn)確、無誤,記錄要詳細(xì),字跡要清晰。如匯報不及時或瞞報,處罰當(dāng)班調(diào)度50元,調(diào)度長10元。
8、調(diào)度組平時經(jīng)常深入現(xiàn)場,每班不少于2次,了解生產(chǎn)系統(tǒng)情況,使各工序間不脫節(jié),控制好大井水位,保證回水質(zhì)量,檢查尾礦檢測箱。如出現(xiàn)問題,查明原因,處罰責(zé)任段150元,責(zé)任人50元。
9、月底由技術(shù)組對全月質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行匯總分析,當(dāng)全月質(zhì)量指標(biāo)控制在%,尾礦品位≤4.0%時,臺時處理量≥120t/h,車間獎勵5000元,臺時處理量115t/h-120t/h,獎勵2500元;當(dāng)全月質(zhì)量指標(biāo)≥66.00%或臺時處理量低于115t/h,不進(jìn)行獎勵,當(dāng)全月質(zhì)量指標(biāo)低于65.5%時,車間處罰5000元。受獎勵和處罰對象為磨選段、供水段、過濾段、檢修段、調(diào)度組、技術(shù)組,獎勵處罰分配比例為磨選段:(供水段、過濾段、檢修段、調(diào)度組、技術(shù)組)=2︰1。
10、供礦系統(tǒng)由于人為原因帶巖上礦,按《系統(tǒng)考核辦法》處罰。
11、當(dāng)原礦性質(zhì)出現(xiàn)變化時,條例1、2、9另行考核。本考核辦法自2014年8月1日執(zhí)行。
選礦車間
2014年7月31日
第四篇:2011選礦車間總結(jié)
2011年選礦車間工作總結(jié)
2011年已經(jīng)度過,在本,選礦車間在礦兩委的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力下。完成了年初安全計劃目標(biāo)----安全事故為零,各項指標(biāo)與去年同期相比,其中處理量和運(yùn)轉(zhuǎn)率有所提高,但是黃金產(chǎn)量和回收率有所降低,主要原因是原礦品位大幅下降:其中處理量完成177928噸,黃金產(chǎn)量8943.87兩,運(yùn)轉(zhuǎn)率95.81%,回收率達(dá)到92.61%。
安全是人一生最重要的事情,沒有安全,一切都是空談。在今年的安全工作中,車間一是與職工簽訂了“安全生產(chǎn)責(zé)任狀”,二是利用每天的班前、班后會,對職工進(jìn)行安全教育,要求職工熟記《安全操作規(guī)程》《崗位責(zé)任制》,做到四不傷害。使他們?nèi)巳诵闹杏邪踩_(dá)到安全生產(chǎn),警鐘長鳴。
車間要想正常生產(chǎn),前提是必須保障設(shè)備的正常運(yùn)行,如何保障呢?我們做了以下幾點:
1)設(shè)備有明確分工,責(zé)任到人,負(fù)責(zé)日常的維護(hù)保養(yǎng)
衛(wèi)生、潤滑、點檢等。
2)維修電工,分工到片,負(fù)責(zé)日常的檢查、維護(hù)、排
除故障及日常的備品備件工作,做到有備無患。
3)車間定出每月的檢修計劃,并按照計劃實施,使設(shè)
備高效安全運(yùn)行。
4)每天操作工的點檢,維修工的巡檢,加上車間的檢
查,保障一天的正常運(yùn)行。
要想抓好車間管理工作,職工教育不能放松,經(jīng)常對職工做一些思想政治工作,教育職工要有大局觀念、團(tuán)隊精神,制定了詳細(xì)的車間內(nèi)部考核管理制度,做到人性化管理。車間在每天的班前和班后會中,及時傳達(dá)礦部的有關(guān)指示和會議精神,以及每天工作中應(yīng)注意的事項。在班后會中總結(jié)當(dāng)班的工作情況,達(dá)到有效的管理。
2011年礦部大力提倡節(jié)支降耗,對此選廠根據(jù)實際情
況,在閆礦長的帶領(lǐng)下,親自外出考察選型,針對選廠高耗能設(shè)備進(jìn)行改型,由選廠和機(jī)動科負(fù)責(zé)具體實施。
主要針對泵和風(fēng)機(jī)加裝變頻裝置,并對舊泵進(jìn)行改型,通過現(xiàn)場的實際證明,運(yùn)行半年以來節(jié)約了大量的電能和材料,效果是非常顯著的,一臺新泵的投資在短短三個月內(nèi)就可以收回成本。由此可見新設(shè)備、新工藝、新材料、新方法四新技術(shù)在礦山企業(yè)的應(yīng)用是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的一條重要途徑。
同時還對球磨機(jī)的啟動裝置進(jìn)行改造,由頻敏變阻器起動改為無刷自控電機(jī)液阻起動器起動:
通過無刷自控電機(jī)液阻起動器實現(xiàn)了球磨電機(jī)無刷自控運(yùn)行,避免了過去電機(jī)因存在滑環(huán)、碳刷等部件,所造成的運(yùn)行維護(hù)工作量大、故障率高的缺點??梢源蟠筇岣唠姍C(jī)的起動比,即使在電網(wǎng)電壓比較低的情況下,也能保證電機(jī)一次起動成功,并能大幅度的降低起動電流,避免過大起動
電流對電機(jī)及供電設(shè)備所造成的沖擊,保護(hù)電機(jī)及供電設(shè)備免受損壞。
選廠的關(guān)鍵設(shè)備如浮選機(jī)、球磨機(jī)、分級機(jī)、破碎機(jī)過去一直由人工手動來潤滑,操作起來既不方便又不安全,經(jīng)常出現(xiàn)由于潤滑不良而引起的設(shè)備事故導(dǎo)致停產(chǎn)。閆礦長經(jīng)過多方的考察,加上當(dāng)今社會自動化技術(shù)應(yīng)用的日漸成熟,采用了一套自動潤滑裝置,加油量和加油周期可以根據(jù)實際情況來進(jìn)行自動調(diào)節(jié),既保證了潤滑效果又降低了操作工人的勞動強(qiáng)度。
球磨機(jī)內(nèi)的鋼球由于長時間的磨損會逐漸的減小,排到排礦溜槽中,引起溜槽堵塞,礦漿流淌滿地。最后會排到分級機(jī)中,引起分級機(jī)內(nèi)的碎鋼球積存過多,分級機(jī)負(fù)荷過大,而出現(xiàn)各種設(shè)備事故,需要定期的進(jìn)行清理,勞動強(qiáng)度大。
根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,現(xiàn)在在球磨機(jī)的出料芯上按裝一個自制的碎鋼球接取裝置,將碎小的鋼球直接接取出來不進(jìn)入到分級機(jī),而重新加入到球磨機(jī)中,進(jìn)行重復(fù)利用,使鋼球得到最大程度的利用,既降低了操作工的勞動強(qiáng)度又能節(jié)省部分材料費(fèi)用。
GP100圓錐破碎機(jī)自2000年10月開始使用,到現(xiàn)在已經(jīng)使用了11年,各個部件都開始出現(xiàn)不同程度的磨損,各種間隙也都明顯的增大,經(jīng)常會出現(xiàn)主軸銅套下沉和偏心套上竄現(xiàn)象,導(dǎo)致銅套和推力軸承磨損,使得油溫升高,圓磨
處理量嚴(yán)重下降,而出現(xiàn)停產(chǎn)。根據(jù)這種情況車間采取了兩種措施,一是針對油溫升高現(xiàn)象,采取添加冷卻水強(qiáng)制降溫。二是針對主軸銅套和偏心套移位現(xiàn)象,分別采用螺栓和增加墊的方式重新固定,采取這兩種方法后再也沒有出現(xiàn)因套子移位而導(dǎo)致停產(chǎn)的現(xiàn)象。可節(jié)省一個主軸銅套和偏心套,節(jié)約費(fèi)用80000余元。
針對我礦原礦品位低的現(xiàn)象,礦部決定采取增加原礦處理量的方法而增加黃金產(chǎn)量,車間根據(jù)現(xiàn)在的實際情況,通過采取合理添加鋼球及其調(diào)整最佳鋼球的配比、分級機(jī)的返砂量、對球磨操作工進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)等方法,在保證合適溢流濃度的情況下,最大程度的提高處理量。使得今年累計處理量達(dá)到177928噸,比去同期增加6499噸,創(chuàng)歷史最高水平。
雖然在2011年取得了一些微不足道的成績,但是我們在車間的內(nèi)部管理上還存在著很大的不足,回收率沒有完成礦部制定的年初計劃,希望在2012年揚(yáng)長避短,努力克服不足,想盡辦法不折不扣的去完成礦部下達(dá)的生產(chǎn)計劃,為我礦的美好明天再添新磚。
第五篇:2010上半年選礦車間工作總結(jié)
2011年上半年選礦車間工作總結(jié)
時光荏苒,歲月穿梭,回首過去的半年,在礦部的正確領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的密切配合下,轉(zhuǎn)眼間2011年上半年已經(jīng)過去了車間領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真履行職責(zé),圓滿完成礦部交給的各項工作任務(wù)。為了今后更好地做好生產(chǎn)工作,總結(jié)經(jīng)驗,提高工作方法和效率,克服不足?,F(xiàn)將2011年上半年工作完成情況總結(jié)如下:
一、上半年的指標(biāo)完成情況:
2011年上半年共完成處理量86495噸,比去年提高3.38%,黃金產(chǎn)量4042.01 兩,比去年降低17.95%,原礦入選品位1.62克/噸,比去年降低16.06%,精礦品位36.72克/噸,比去年降10.92%,尾礦品位0.13,比去年提高了0.01,回收率92.37%,比去年降低1.72%,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率93.59%比去年下降2%。
由以上指標(biāo)可以看出,除處理量以外,各項指標(biāo)都比去年同期有所下降,各項指標(biāo)下降的主要原因是今年上半年原礦入選品位的下降。
二、上半年主要進(jìn)行了以下幾項小改小革:
1、圓磨方面:
(1)針對圓磨油溫偏高,經(jīng)常導(dǎo)致報警停車現(xiàn)象,車間根據(jù)實際情況,利用水冷式冷卻器的工作原理。將油冷卻風(fēng)機(jī),由吸入式改為吹出式,并加注上冷卻水,來降低油溫,改造以后的效果非常明顯,再也沒有出現(xiàn)因為油溫超高而報警停車現(xiàn)象,為上半年生產(chǎn)任務(wù)順利實現(xiàn)創(chuàng)造了條件。
(2)對主軸銅套與機(jī)架固定不住現(xiàn)象進(jìn)行改造。車間及時聯(lián)系閆礦、楊礦、機(jī)動科共同研究解決方案,最后一致通過。利用廢舊銅套加工一襯墊,墊在主軸套的下端,防止主軸套下沉,自4月份改造至今運(yùn)行效果良好,再沒出現(xiàn)主軸銅套與機(jī)架固定不住的現(xiàn)象,為保證正常生產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。
2、自動取樣機(jī)的安裝
由于我礦現(xiàn)在的原礦品位不太均勻,井下又無配礦裝置,致使球磨機(jī)的入選品位忽高忽低,給操作工的取樣帶來很大困難,即使按照正常的取樣次數(shù)來操作,仍然不可避免的帶來很大的取樣誤差。致使所取的樣品不具有代表性,為此礦部在4月份決定安裝自動取樣機(jī),進(jìn)行8個小時的連續(xù)取樣,將取樣誤差降低到最小,最大程度的反映井下礦石的品位,取樣機(jī)安裝至今運(yùn)行效果良好。
3、球磨電機(jī)由頻敏變阻器起動改為無刷自控電機(jī)液阻起動器起動: 通過無刷自控電機(jī)液阻起動器實現(xiàn)了球磨電機(jī)無刷自控運(yùn)行,避免了過去電機(jī)因存在滑環(huán)、碳刷等部件,所造成的運(yùn)行維護(hù)工作量大、故障率高的缺點。可以大大提高電機(jī)的起動比,即使在電網(wǎng)電壓比較低的情況下,也能保證電機(jī)一次起動成功,并能大幅度的降低起動電流,避免過大起動電流對電機(jī)及供電設(shè)備所造成的沖擊,保護(hù)電機(jī)及供電設(shè)備免受損壞。
4、自動潤滑裝置:
選廠的關(guān)鍵設(shè)備如浮選機(jī)、球磨機(jī)、分級機(jī)、破碎機(jī)過去一直由人工手動來潤滑,操作起來既不方便又不安全,經(jīng)常出現(xiàn)由于潤滑不良而引起的設(shè)備事故導(dǎo)致停產(chǎn)。閆礦長經(jīng)過多方的考察和論證,加上當(dāng)今社會自動化技術(shù)應(yīng)用的日漸成熟,采用了一套自動潤滑裝置,加油量和加油周期可以根據(jù)實際情況來進(jìn)行自動調(diào)節(jié),既保證了潤滑效果又降低了操作工人的勞動強(qiáng)度。
5、球磨機(jī)的自動接球裝置:
球磨機(jī)內(nèi)的鋼球由于長時間的磨損會逐漸的減小,排到排礦溜槽中,引起溜槽堵塞,礦漿流淌滿地。最后會排入分級機(jī)中,引起分級機(jī)內(nèi)的碎鋼球積存過多,分級機(jī)負(fù)荷過大,而出現(xiàn)各種設(shè)備事故。需要定期的進(jìn)行清理,勞動強(qiáng)度大。車間根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,現(xiàn)在在球磨機(jī)的出料芯上安裝一個自制的碎鋼球接取裝置,將碎小的鋼球直接接取出來不進(jìn)入到分級機(jī),而重新加入到球磨機(jī)中,進(jìn)行重復(fù)利用,使鋼球得到最大程度的利用,既降低了操作工的勞動強(qiáng)度又能節(jié)省部分材料費(fèi)用,還能夠降低分級機(jī)的電機(jī)負(fù)荷,提高分級效率。
6、節(jié)能降耗,增收節(jié)支:
浪費(fèi)的都是成本,節(jié)約的都是效益,要想增加生產(chǎn)效益,就一定要抓好節(jié)本降耗的工作。
(1)泵的更新:
過去選廠用的80ZGB泵、80ZJ泵、3/2DHH泵泵件的維護(hù)費(fèi)用較高,使用周期短,對此閆礦長親自外出考察,多方論證,對選廠的高耗能設(shè)備(泵)進(jìn)行統(tǒng)一更新為湖北天門泵:改造以后可大大延長泵件的使用壽命,使得泵件的維護(hù)費(fèi)用下降。并降低了電機(jī)的功率,節(jié)約了電費(fèi)。由于泵的型號統(tǒng)一了,減少了備品備件的數(shù)量,減少了庫存的積壓,保證了資金的有效的周轉(zhuǎn),從1月份投入使用以來效果良好。
(2)變頻器的安裝:
選廠的泵(充填泵、精礦泵、屋后泵)一直存在著大馬拉小車(泵打空)的現(xiàn)象,導(dǎo)致能源的浪費(fèi),引起汽蝕致使泵件磨損嚴(yán)重。現(xiàn)通過安裝變頻器并重新對泵進(jìn)行選型,既保證了工藝必須的流量與揚(yáng)程,又能將能源與材料的浪費(fèi)大幅度的下降,還能使尾砂充填用的旋流器工作比較穩(wěn)定,使得分級效率由原來的52.29%提高到58.32%,提高了6.03%。
選廠的風(fēng)機(jī),提供給浮選機(jī)用的風(fēng)量過多,在保證浮選機(jī)正常充氣量的前提下將多余的風(fēng)外排,導(dǎo)致能源的浪費(fèi)?,F(xiàn)通過變頻器來調(diào)整電源頻率,使電機(jī)的負(fù)荷與負(fù)載相匹配,從而達(dá)到節(jié)能的目的。
三、安全方面: 作為一個礦山企業(yè),設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率是提高企業(yè)效益的必要前提,為達(dá)到這一目標(biāo),我們要求各工種操作工要以最高的標(biāo)準(zhǔn),最強(qiáng)的技術(shù)來要求自己去管理設(shè)備,培養(yǎng)
自我解決隱患的能力,要樹立“未卜先知”的理念,把各種設(shè)備事故及隱患扼殺在萌芽之中,要做到這一點,我們必須依靠先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)以及職工的高度責(zé)任心、事業(yè)心,從而嚴(yán)格要求自己來管理設(shè)備。
在班組建設(shè)過程中,我們要堅持以人為本,以樹立班組團(tuán)隊為核心,以強(qiáng)化班組管理為重點,以打造安全為主線,以實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)勝班組為目標(biāo),并提出一些與安全生產(chǎn)密切相關(guān)的要求:
1、樹立安全生產(chǎn)責(zé)任意識。把安全工作真正放在了首位,放在了心里,把過去嘴上講安全變成了現(xiàn)在心中想安全。形成了安全工作天天講,人人抓的良好局面。
2、切實做好班中巡回檢查工作,對生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查,以便及時發(fā)現(xiàn)異常情況,采取措施消除隱患,排除故障,防止事故的發(fā)生。操作工平時認(rèn)真維護(hù),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,這就要求操作工要有高度的責(zé)任心,在平時工作中檢查要細(xì)心,操作要認(rèn)真、準(zhǔn)確,根據(jù)車間實際情況,將設(shè)備操作到運(yùn)行的最佳狀態(tài)。維修工、電工每天定時的將各自分管的設(shè)備認(rèn)真、仔細(xì)的全面檢查一遍,及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題,以避免一些不必要事故的產(chǎn)生,而導(dǎo)致停產(chǎn)影響正常生產(chǎn)。
3、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度,要求交接班人員必須面對面將生產(chǎn)、安全等情況交接清楚,做到不清楚就不交班,不接班,防止因交接班不清楚而危機(jī)生產(chǎn)安全。
4、定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),隨時檢查設(shè)備的運(yùn)行情況及潤滑油補(bǔ)加。
5、嚴(yán)格穿戴勞動保護(hù)用品,保護(hù)自身的安全健康。
6、對尾礦壩進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督管理,做到壩上24小時有人看守,各種防汛物資齊全完備。
四、下半年的打算及不足之處:
1、安全是一個永恒的話題,所以我們必須時時刻刻繃緊這根弦,真正做到安
全第一、預(yù)防為主,經(jīng)常性的進(jìn)行日常檢查及其對職工進(jìn)行教育,對于發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時處理,及時的將各種事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
2、在勞動紀(jì)律方面:對于車間工人的管理還不夠嚴(yán)格,不敢大膽管理,工人觸犯勞動紀(jì)律的現(xiàn)象還時常有發(fā)生,如睡崗、脫崗、遲到、早退現(xiàn)象等等,跟班管理還不到位。在下半年中將嚴(yán)抓勞動紀(jì)律,對工人出現(xiàn)違章違紀(jì)現(xiàn)象處罰起來決不手軟。并從自身做起,給工人豎立一個榜樣,繼續(xù)加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),以便于能更好的開展工作,把以后的工作做細(xì)做到位。
3、加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)與檢查,對于有故障的設(shè)備及時進(jìn)行有計劃的檢修,決不帶病作業(yè),并加強(qiáng)備品備件的管理,使各種備件都能好使好用,努力提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,力爭達(dá)98%以上。
2011年7月5日 選礦車間