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      關(guān)于篦冷機(jī)弧形閥技改措施

      時(shí)間:2019-05-12 19:12:31下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:關(guān)于篦冷機(jī)弧形閥技改措施

      關(guān)于篦冷機(jī)弧形閥技改措施

      1、改前情況:

      公司在03年7月投產(chǎn)以來(lái),由于設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)時(shí),只考慮到正常投料時(shí)錘破下來(lái)料槽式輸送機(jī)的輸送能力,而沒(méi)有考慮16個(gè)弧形閥放料時(shí)間歇式打開(kāi)而增加入料量,致使正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)每次弧形閥放料時(shí),槽式輸送機(jī)都裝的滿滿的,熟料漏到地坑和輸送機(jī)兩側(cè)巡檢踏梯上都是熟料粒,巡檢時(shí)很不安全,而且,弧形閥開(kāi)度大放料時(shí)關(guān)閉慢,篦下室風(fēng)竄到地坑,地坑灰塵非常大,篦下室的風(fēng)壓也不穩(wěn)定,經(jīng)常有風(fēng)短路現(xiàn)象,熟料由輸送機(jī)漏到地面上,殃及窯頭排風(fēng)機(jī)和油庫(kù)等附近衛(wèi)生,給清掃衛(wèi)生帶來(lái)很大不便,很少有人在下面走,怕砸頭。這也是車間及物業(yè)公司對(duì)這里衛(wèi)生感到頭痛的問(wèn)題。

      2、技改措施:

      經(jīng)過(guò)多次理論認(rèn)證和試驗(yàn),本人給弧形閥進(jìn)行了改造,給原弧形閥的接近開(kāi)關(guān)重新進(jìn)行調(diào)整,在傳動(dòng)軸上焊接感應(yīng)鐵,主要是減小弧形閥的開(kāi)度,從而延長(zhǎng)了篦下室的放料時(shí)間,也防止了弧形閥關(guān)閉慢跑風(fēng)的問(wèn)題。(篦下室放料由料位計(jì)控制)

      3、技改效果

      經(jīng)過(guò)弧形閥改造后,運(yùn)行了半個(gè)月,期間沒(méi)有出現(xiàn)以往漏料現(xiàn)象,熟料地坑也由以前的三個(gè)人清料減少到一個(gè)人了。輸送機(jī)周圍的衛(wèi)生也干凈了很多,下面走人也不怕砸頭了,而且也不用每天都去打掃了,篦冷機(jī)漏風(fēng)現(xiàn)象也沒(méi)了,同時(shí)也穩(wěn)定了篦下室的風(fēng)壓,對(duì)窯內(nèi)煅燒和熟料冷卻也起到了重要作用,一天掃好幾遍的“頭痛”問(wèn)題得到了解決,對(duì)廠區(qū)里的環(huán)境衛(wèi)生改善也起到了促進(jìn)作用。

      制造車間燒成工段馬景剛

      2004年2月20日

      第二篇:國(guó)產(chǎn)篦冷機(jī)的通病分析及改進(jìn)措施

      國(guó)產(chǎn)篦冷機(jī)的通病分析及改進(jìn)措施

      2011-4-13 作者: 車蜀濤

      概述:熟料冷卻機(jī)是預(yù)分解系統(tǒng)中的一個(gè)極其重要的設(shè)備,它是窯爐的熱源的助推器,其熱效率及可靠性直接影響到全生產(chǎn)線的工作性能及運(yùn)轉(zhuǎn)率,冷卻機(jī)的作用和重要性越來(lái)越受到重視,它是水泥企業(yè)發(fā)掘節(jié)能潛力和提高產(chǎn)質(zhì)量最受矚目的地方。從國(guó)產(chǎn)各種篦冷機(jī)的改造來(lái)看,國(guó)內(nèi)第三代冷卻技術(shù)還有很多不盡人意的地方,根據(jù)改造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問(wèn)題,我們進(jìn)行了整理、分析、歸納,供使用單位與設(shè)計(jì)、制作篦冷機(jī)的單位參考。

      一、國(guó)產(chǎn)篦冷機(jī)的通病分析

      1、充氣梁技術(shù)的局限

      在借鑒國(guó)外充氣梁技術(shù)的基礎(chǔ)上,國(guó)內(nèi)的設(shè)計(jì)院與篦冷機(jī)的制作廠家紛紛效仿,制造了國(guó)內(nèi)的第三代充氣梁,由于篦板與梁的配套設(shè)計(jì)上存在缺陷、制作、安裝上達(dá)不到要求的精度等因素的制約,使得第三代充氣梁篦式冷卻機(jī)運(yùn)行情況不盡人意。于是新建廠在了解國(guó)產(chǎn)篦冷機(jī)這一狀況后,在設(shè)備選型時(shí)就選擇比正常配套選型大許多,造成資金和資源的浪費(fèi)。

      第三代充氣梁技術(shù)的核心就是充氣梁與高阻力篦板。多數(shù)運(yùn)行中的篦板通風(fēng)孔容易返料,風(fēng)道布置不合理,漏風(fēng)漏料多。篦板之間或篦板與充氣梁之間的相互接觸面和關(guān)鍵部位都需要經(jīng)過(guò)精密的機(jī)加工,配合緊密,整體組裝。設(shè)計(jì)的篦板也應(yīng)具有不易返料的特點(diǎn),安裝時(shí),間隙大小、公差十分嚴(yán)格,并有專門的安裝與檢查工具。而實(shí)際情況是:篦板和梁的結(jié)構(gòu)上設(shè)計(jì)不合理,多數(shù)出于成本的限制,應(yīng)該加工的面沒(méi)有加工,給長(zhǎng)效運(yùn)行埋下隱患。

      在改造中遇到最為嚴(yán)重的是充氣梁被一層一層熟料填滿之后形成了堅(jiān)硬的水泥石,用風(fēng)稿才能除。

      2、工藝方面的問(wèn)題

      2.1 二次風(fēng)溫、三次風(fēng)溫低(在850~1000℃,700~800℃范圍內(nèi)),熟料溫度高(≥180℃),熱回收效果和冷卻效果差,“紅河”現(xiàn)象嚴(yán)重。

      篦冷機(jī)是窯爐的熱源的助推器,如果篦冷機(jī)在高溫段急冷效果好,熱交換充分,那么二、三次風(fēng)溫高,它對(duì)窯爐煤粉的助燃效果好,會(huì)大大提高窯爐對(duì)煤質(zhì)的適應(yīng)性,特別是在煤質(zhì)波動(dòng)時(shí),它對(duì)煤粉的燃燒速度、窯爐的操作不可小視。近年來(lái),煤的供應(yīng)相對(duì)吃緊,種類復(fù)雜,雖然大部分廠有均化設(shè)施,但煤種的波動(dòng)太大,所以對(duì)窯爐的操作影響更大,如果二、三次風(fēng)溫不高(小于1100、850℃),則燒成溫度難以提高,操作員不得不加大喂煤量,造成長(zhǎng)焰燃燒,燒成帶后移,高溫區(qū)不集中,熟料難以燒成,粉料多,f-CaO高,熟料質(zhì)量差,甚至在分解爐與C5級(jí)之間長(zhǎng)期出現(xiàn)溫度“倒掛”現(xiàn)象,在還原氣氛下,加大SO2的揮發(fā)和循環(huán)量,構(gòu)成預(yù)熱器錐部和窯尾煙室結(jié)皮,使整個(gè)窯爐系統(tǒng)均衡穩(wěn)定的燒成制度無(wú)法得到落實(shí)。

      目前相當(dāng)多的廠為了適應(yīng)煤質(zhì)的波動(dòng),進(jìn)行了分解爐的改造,其宗旨是擴(kuò)大分解爐的有效容積,延長(zhǎng)生料粉的停留時(shí)間,加強(qiáng)預(yù)燒能力,這些措施毋庸置疑。但不能偏執(zhí)于分解爐本身,也要考慮到三次風(fēng)溫的因素。分解爐內(nèi)的燃燒特點(diǎn)是低溫、低氧、無(wú)焰,處處伴隨有高濃度粉料使燃料“劣質(zhì)化”,甚至粉料結(jié)團(tuán)將焦炭包裹其中。如果分解爐規(guī)格設(shè)計(jì)時(shí)只考慮碳酸鈣的分解反應(yīng),不能顧及到如何提高煤粉的燃燒速率和縮短燃燼時(shí)間,那么將談不上分解爐的優(yōu)化設(shè)計(jì)。許多實(shí)驗(yàn)資料指出:爐溫每升高70℃,殘余焦炭的燃燒速率就提高一倍。顯然,較高的三次風(fēng)溫可提高煤粉的燃燒速率和縮短燃燼時(shí)間,是生料預(yù)分解的一個(gè)強(qiáng)有力的助推器。分解爐的功能就會(huì)得到大大改善,為窯的穩(wěn)產(chǎn)與高產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ),建議廠家在投入大量時(shí)間與資金進(jìn)行窯尾系統(tǒng)的改造之前,檢查篦冷機(jī)的運(yùn)行是否達(dá)到了正常的熱效率,二次風(fēng)溫是否超過(guò)了1100℃,三次風(fēng)溫是否超過(guò)了850℃。如果偏離太遠(yuǎn),即使是進(jìn)行了窯尾系統(tǒng)改造,所取得的效果也不可能達(dá)理想效果,所以挖潛工作還是要從篦冷機(jī)做起。

      采用圣達(dá)瀚冷卻技術(shù)改造過(guò)的廠家二、三次風(fēng)溫比改造前均提高100~200℃;出篦冷機(jī)熟料溫度可以達(dá)到小于環(huán)境溫度+65℃;熟料三天強(qiáng)度和二十八天強(qiáng)度提高了2~4MPa;熟料易磨性因急冷可以得到明顯的改善,水泥磨產(chǎn)量有大幅度提高。

      2.2 篦板燒蝕嚴(yán)重

      如上所述,充氣梁和高阻力篦板容易出問(wèn)題,起不了驟冷作用,熟料的冷卻效能降低,反而會(huì)加大篦板直接面對(duì)高溫熟料的侵襲和磨損,其壽命大大縮短,增加篦冷機(jī)的維修工作量和維修成本。據(jù)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)在水泥廠篦板的使用壽命一般可以達(dá)到一年至三年,但活動(dòng)床篦板和邊護(hù)板每年大修都要全部更換,使用效果差一些的廠家,局部篦板頻繁燒損,壽命一般不會(huì)超過(guò)一個(gè)月。2.3 篦冷機(jī)內(nèi)外部漏風(fēng)竄風(fēng)嚴(yán)重

      系統(tǒng)密封差,漏風(fēng)竄風(fēng)嚴(yán)重,這是一個(gè)通病,主要原因是國(guó)內(nèi)尚沒(méi)有開(kāi)發(fā)出適合于篦冷機(jī)風(fēng)室內(nèi)部密封的材料和設(shè)備,國(guó)內(nèi)篦冷機(jī)通常采用的密封材料是石棉板或耐溫橡膠,但運(yùn)行不久就全部損壞,風(fēng)室與風(fēng)室之間基本是相通的,內(nèi)部密封差,漏風(fēng)竄風(fēng)嚴(yán)重,不能保證各供風(fēng)單元獨(dú)立的通風(fēng),各風(fēng)機(jī)鼓入的不同風(fēng)壓的冷卻風(fēng)在各風(fēng)室之間相互擾亂,內(nèi)耗大,有效的穿透熟料層的冷卻風(fēng)少,無(wú)法實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)的配風(fēng)理念。嚴(yán)重時(shí)前面的高壓風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后,后面的中低壓風(fēng)室的風(fēng)機(jī)不能正常啟動(dòng),被吹著倒轉(zhuǎn)。篦冷機(jī)技術(shù)水平發(fā)展到現(xiàn)在的第三代,單位篦床面積產(chǎn)量越來(lái)越高,料層厚度不斷增加,風(fēng)室壓力也要求增加,如果風(fēng)室密封不好,所有風(fēng)室相互串風(fēng),分室功能大大消弱,其技術(shù)水平充其量也是處于第一代與第二代,發(fā)揮不到第三代的效果。

      在風(fēng)室灰斗與拉鏈機(jī)或熟料輸送機(jī)之間采用電動(dòng)弧形閥卸料鎖風(fēng),但由于其閥板和底部容易磨穿,也容易被大塊料卡住不能運(yùn)行,鎖風(fēng)效果差,所以在篦冷機(jī)下部的拉鏈機(jī)總是有正壓和“返風(fēng)”現(xiàn)象,冒灰大,環(huán)境污染大。最后不得不停用電動(dòng)弧形閥,采用人工定時(shí)放灰,工作量大,揚(yáng)塵大,環(huán)境安全存在很大的隱患?,F(xiàn)在相當(dāng)多的工廠償試對(duì)電動(dòng)弧形閥進(jìn)行改造,在近期的雜志上也看到了多篇改造的心得,但由于自身結(jié)構(gòu)上的缺陷,通過(guò)簡(jiǎn)單的改進(jìn),還達(dá)不到根治毛病的程度,成功范例不多,總之這個(gè)部位成了生產(chǎn)線上難治理的地方。2.4 冷卻風(fēng)機(jī)選型不當(dāng),配置的風(fēng)量和風(fēng)壓不合理

      篦冷機(jī)配置合適的風(fēng)量、風(fēng)壓是保證其冷卻性能的關(guān)鍵。但國(guó)內(nèi)篦冷機(jī)配置的冷卻風(fēng)機(jī)還存在問(wèn)題,尤其是在高溫段,風(fēng)量和風(fēng)壓明顯不足,這也導(dǎo)致篦冷機(jī)高溫端熱回收效果與急冷效果差的原因。如果在高溫段熟料因風(fēng)量風(fēng)壓不足沒(méi)得到驟冷,到了中低溫段要想通過(guò)加大風(fēng)量強(qiáng)化冷卻至正常的熟料溫度基本是不可能的。

      造成配風(fēng)失衡有兩個(gè)方面的因素,一是本身配風(fēng)設(shè)計(jì)計(jì)算上的問(wèn)題,選擇風(fēng)量與風(fēng)壓均偏低,相比而言風(fēng)壓偏低更嚴(yán)重。

      現(xiàn)在國(guó)際先進(jìn)的篦冷機(jī)技術(shù),使用風(fēng)量在1.9~2.2Nm3/kgcl之間,配置風(fēng)量在2.5~2.7Nm3/kgcl之間。國(guó)內(nèi)的配風(fēng)因設(shè)計(jì)單位不同,差異較大,一般在2.2Nm3/kgcl以上,有的2.5Nm3/kgcl左右,也有超過(guò)3Nm3/kgcl的。關(guān)于風(fēng)壓的選擇,隨著大部分窯的增產(chǎn)、余熱發(fā)電技術(shù)的運(yùn)用以及精細(xì)化操作的需要,客觀上要求篦冷機(jī)必須采用厚料層操作,高溫端料層厚度不能低于800mm,活動(dòng)床頭端不能低于600mm,尾端不能低于400mm,實(shí)際上由于窯產(chǎn)量的大幅提高,大部分廠篦床上的料層厚度也基本處于這個(gè)水平上,但配置風(fēng)壓卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于相應(yīng)的料層,按以前的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn):風(fēng)室風(fēng)壓的水柱值近似于篦床上料層厚度值。如果配置風(fēng)壓在200mm水柱,意謂著篦床上料層的厚度不能超過(guò)200mm,但事實(shí)上都達(dá)到400mm,所以說(shuō)現(xiàn)在普遍的問(wèn)題是風(fēng)壓失衡超過(guò)風(fēng)量失衡,相當(dāng)多的廠是因?yàn)轱L(fēng)壓不足引起冷卻風(fēng)無(wú)法穿透熟料層,導(dǎo)致供風(fēng)量的嚴(yán)重不足。2.5 漏料嚴(yán)重

      由于主梁和篦板梁受高溫變形,尤其是在2500噸以上的篦冷機(jī)細(xì)料側(cè)篦板和側(cè)板被燒損、磨損,導(dǎo)致篦板與篦板間、篦板與側(cè)板間間隙增大,漏料嚴(yán)重,影響了其安全運(yùn)轉(zhuǎn)。

      3、機(jī)械方面的問(wèn)題 3.1 傳動(dòng)方面

      3.1.1、主、從動(dòng)軸容易竄軸、偏擺,運(yùn)行不平衡,抖鏈現(xiàn)象嚴(yán)重。

      3.1.2、從動(dòng)軸上加強(qiáng)槽鋼受力負(fù)載大,固定螺栓容易斷裂,有的廠也發(fā)生斷軸的現(xiàn)象,新安裝的篦冷機(jī)運(yùn)行不到二年,從動(dòng)軸斷裂四五次。3.1.3、從動(dòng)軸上的動(dòng)密封裝置失效,起不到密封作用。

      3.1.4、導(dǎo)軌、自由輪與導(dǎo)向輪磨損嚴(yán)重,由于高溫熟料的沖刷,支承梁也被燒變形。

      3.2 篦板梁變形、活動(dòng)框架梁變形甚至斷裂

      由于冷卻效果不好,整個(gè)床體經(jīng)受著高溫,所以現(xiàn)在篦板梁、活動(dòng)框架梁變形較多,嚴(yán)重的活動(dòng)框架梁甚至斷裂?;顒?dòng)框架梁(也簡(jiǎn)稱大梁)的加工工藝是在焊接后,經(jīng)過(guò)退火消除內(nèi)應(yīng)力之后,再在機(jī)床上進(jìn)行精加工處理,要求精度相當(dāng)高,按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是:(1)活動(dòng)框架梁頂面對(duì)框架梁基準(zhǔn)平面的平行度為2mm。(2)活動(dòng)框架裝配后兩對(duì)角長(zhǎng)度之差不大于4mm。(3)活動(dòng)框架同一橫斷面上的橫向連線與篦冷機(jī)中心線的垂直度為0.5mm。如果發(fā)現(xiàn)斷裂,在現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)單的焊接處理,反而加速了其下次的斷裂事故的發(fā)生;至于為什么大梁會(huì)變形斷裂,這與安裝精度、設(shè)計(jì)選用的材料有關(guān),國(guó)內(nèi)的制造廠家在大梁的設(shè)計(jì)強(qiáng)度上選擇偏小,富余量不足,小型篦冷機(jī)框架梁主材一般選用槽鋼型材,實(shí)際上它的彈性變形較大,剛度不足。特別是現(xiàn)在窯操作技術(shù)的進(jìn)步,窯產(chǎn)量的大幅提高,這一不可忽視問(wèn)題嚴(yán)重困擾和制約著廠家的生產(chǎn)安全。篦板梁變形,一方面冷卻機(jī)負(fù)荷加重后,冷卻機(jī)內(nèi)部的活動(dòng)框架梁變形更嚴(yán)重,有的廠出現(xiàn)整體篦床下沉,尤其是以前設(shè)計(jì)的1000噸的篦冷機(jī),在篦床尾端沒(méi)有設(shè)計(jì)專門的支承梁,而通過(guò)從動(dòng)軸起支承作用,往往造成從動(dòng)軸頻繁的偏擺甚至斷裂。3.3 熟料溫度高給后續(xù)工序造成了很大的安全隱患和資源浪費(fèi)

      熟料溫度高不僅會(huì)造成篦板被燒穿,梁變形,同時(shí)它也會(huì)對(duì)熟料輸送設(shè)備、配料皮帶稱,膠帶、以及水泥磨軸瓦均會(huì)造成了很大的安全隱患,有廠家的篦冷機(jī)前因熟料溫度高,水泥磨軸瓦溫度太而不能連續(xù)運(yùn)行,甚至每一個(gè)半月要燒一條庫(kù)底膠帶,系統(tǒng)設(shè)備的長(zhǎng)期安全運(yùn)行受到了制約。

      以上機(jī)械問(wèn)題是國(guó)產(chǎn)篦冷機(jī)的通病,嚴(yán)重困擾著維修人員,維修人員不得不重點(diǎn)防犯,每一停窯必須檢查。這種篦冷機(jī)不僅運(yùn)行質(zhì)量不高,資源浪費(fèi)嚴(yán)重,還影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率,成倍地增加了工人的維修量,也增加了設(shè)備與人員的安全隱患。

      二、對(duì)策措施

      針對(duì)上述“通病”我們結(jié)合法國(guó)圣達(dá)瀚技術(shù)對(duì)篦冷機(jī)改進(jìn)和升級(jí)國(guó)產(chǎn)冷卻機(jī),均取得了顯著的收效。其技術(shù)措施如下:

      1、注重對(duì)出窯高溫熟料的急冷

      急冷床是采用第四代技術(shù)的特點(diǎn),專門為國(guó)產(chǎn)第三代充氣梁技術(shù)進(jìn)行升級(jí)改造設(shè)計(jì)的,它是一個(gè)模塊化的床體,不是充氣梁,設(shè)計(jì)獨(dú)特,無(wú)漏灰滲灰,也不會(huì)漏風(fēng)竄風(fēng),能確保高壓風(fēng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)與實(shí)際需要去供風(fēng),使熟料在最大溫差下進(jìn)行良好的的熱交換,冷卻效率高,急冷效果好,機(jī)械可靠性高,它既兼顧了第四代篦冷機(jī)精確供風(fēng),模塊化的優(yōu)點(diǎn),但又適合第三代篦冷機(jī)的改造,不用改變篦冷機(jī)的主體結(jié)構(gòu),被國(guó)內(nèi)的專家稱其冷卻技術(shù)為三代半,處于第四代與第三代之間的技術(shù)層面,是提升國(guó)產(chǎn)第二、三代篦冷機(jī)技術(shù)檔次的最佳途徑。

      應(yīng)用該技術(shù)進(jìn)行技改后,二、三次風(fēng)溫高,熱回收量較國(guó)內(nèi)第三代充氣梁篦冷機(jī)可增加300~500kJ/kgcl,冷卻機(jī)熱回收效率達(dá)78%,節(jié)能降耗顯著;有五、六年之內(nèi)不需要維護(hù),五六年之后只需按要求更換篦板,床體不會(huì)有損傷的記錄。

      2、篦板結(jié)構(gòu)獨(dú)特使用壽命超長(zhǎng)

      篦板是“充氣篦床”的核心部件,篦板內(nèi)部氣道和氣流出口設(shè)計(jì)力求良好的氣動(dòng)性能,氣流順著料流的方向噴射并向上方滲透,強(qiáng)化冷卻效果。篦孔不同于目前流行的高阻力篦板的篦孔,篦板的壓降低于高阻力篦板,有利于節(jié)能。外形結(jié)構(gòu)上,篦板表面分布著凹槽,冷卻風(fēng)是通過(guò)接近水平的篦縫進(jìn)入充滿熟料的凹槽,然后通過(guò)滯留在槽內(nèi)的熟料間隙朝著熟料的前進(jìn)方向噴吹,不易堵料,不會(huì)出現(xiàn)被“吹穿”和風(fēng)“短路”的現(xiàn)象,篦面通風(fēng)冷卻均勻,磨損小,且不易堆雪人,漏料很少,加之篦板經(jīng)特殊熱處理,其壽命:高溫段長(zhǎng)達(dá)五年以上,中低溫段長(zhǎng)達(dá)四年,全面地提高了整機(jī)乃至窯系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率。

      3、冷卻機(jī)的配風(fēng)理念

      在篦床的高溫區(qū)配置合適風(fēng)量風(fēng)壓的冷卻風(fēng)是保證對(duì)熟料急冷的關(guān)鍵。風(fēng)量取決于料量、料溫;壓力取決于管路系統(tǒng)阻力,篦板阻力、料層阻力以及來(lái)料的波動(dòng)。

      按其技術(shù)配風(fēng)后的效果是在高溫熟料離開(kāi)前端固定床后,熟料的顏色已經(jīng)由白色變成了暗紅色和黑色,再經(jīng)過(guò)二十多分鐘活動(dòng)床上的慢冷過(guò)程后,最終達(dá)到出冷卻機(jī)熟料溫度小于65℃+環(huán)境溫度。

      4、優(yōu)良的密封和鎖風(fēng)

      從篦冷機(jī)問(wèn)世以來(lái),不管是第三代,還是現(xiàn)在的第四代,基本思路是以最少的冷卻風(fēng)在最短的時(shí)間里驟冷高溫熟料,內(nèi)部的密封是非常重要的,密封和鎖風(fēng)是冷卻風(fēng)有效利用的根本保證,不能控制和分布好冷卻風(fēng),再好的技術(shù)也只能是空談。為了保證各冷卻風(fēng)室的氣密性,目前將“氣動(dòng)雙重鎖風(fēng)閥”技術(shù)用于風(fēng)室與拉鏈機(jī)之間的密封,可以徹底解決漏風(fēng)問(wèn)題;同時(shí)還有優(yōu)質(zhì)進(jìn)口的“金屬絲柔性密封材料”用于風(fēng)室與風(fēng)室之間的密封,徹底解決了冷卻機(jī)里面竄風(fēng)、漏風(fēng)等致命問(wèn)題。使風(fēng)室的分隔效果與高壓風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理相匹配,而且每個(gè)風(fēng)室可以靈便獨(dú)立調(diào)節(jié)風(fēng)壓和風(fēng)量。完全不同于國(guó)產(chǎn)冷卻機(jī)目前因找不到合適的密封設(shè)備和材料,采取簡(jiǎn)單的石棉板或耐熱橡膠密封和鎖風(fēng),使用壽命短,往往破損后不了了之,冷卻機(jī)內(nèi)的分室只是一個(gè)形式和擺設(shè),基本都串聯(lián)在一起,成了一個(gè)互通大風(fēng)室,而且各風(fēng)室的風(fēng)機(jī)因壓力不同相互之間產(chǎn)生制約和內(nèi)耗,控制和調(diào)節(jié)各風(fēng)室的風(fēng)量和風(fēng)壓已經(jīng)沒(méi)有實(shí)際意義,甚至給操作員反饋誤導(dǎo)參數(shù)造成設(shè)備事故。

      5、可在保持冷卻機(jī)的主體框架結(jié)構(gòu)不變的前提下,對(duì)篦冷機(jī)內(nèi)部實(shí)施大幅度改造。提高冷卻機(jī)的單位面積負(fù)荷和冷卻效率,協(xié)助窯的提產(chǎn),解決冷卻效能的瓶頸問(wèn)題,改造成本低,性價(jià)比高

      6、在固定床周圍加裝檢查門和空氣炮

      在固定床兩側(cè)加裝檢修平臺(tái)和根據(jù)平時(shí)操作中篦床上積料的情況加裝四臺(tái)空氣炮,以解決堆大料和堆雪人等異常狀況。

      三、改造后的效果對(duì)比

      改造后所取得了顯著效果。主要體現(xiàn)在節(jié)能降耗、提高產(chǎn)、質(zhì)量、提高機(jī)械的可靠性、提高設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率、降低設(shè)備維護(hù)費(fèi)用等方面:

      1、節(jié)能

      由于二、三次風(fēng)溫的大幅度提高,熟料熱耗將有大幅度下降,節(jié)煤達(dá)到5kg標(biāo)煤/噸熟料以上。

      實(shí)例:北屯南崗公司在篦冷機(jī)改造后統(tǒng)計(jì)了實(shí)物煤耗與標(biāo)準(zhǔn)煤耗,其指標(biāo)在南崗集團(tuán)內(nèi)的7條生產(chǎn)線的評(píng)比中煤耗指標(biāo)最優(yōu),節(jié)能降耗十分顯著。

      2、節(jié)電:

      改造后一方面熟料經(jīng)過(guò)急冷,使熟料顆粒產(chǎn)生大量裂紋,可以大大改善熟料的易磨性,并大大降低粉磨電耗和提高產(chǎn)量。

      實(shí)例:上海聯(lián)合水泥有限公司篦冷機(jī)改造后用小磨進(jìn)行易磨性對(duì)比試驗(yàn),粉磨至同樣的細(xì)度,改造后的熟料粉磨時(shí)間由原來(lái)的36分鐘節(jié)省到34分鐘,縮短粉磨時(shí)間2分鐘,同樣的時(shí)間內(nèi),因易磨性提高,產(chǎn)量提高5%以上。山西潞州水泥制造有限公司篦冷機(jī)改造后,φ3×11m磨機(jī)產(chǎn)量提高10%以上。

      3、增加發(fā)電量

      中材天山(云?。┧嘤邢薰驹隗骼錂C(jī)改造后發(fā)電量同比增加0.5mW以上,發(fā)電量月月超設(shè)計(jì)發(fā)電量。

      4、提高了熟料的產(chǎn)、質(zhì)量

      改造后二、三次風(fēng)溫高且穩(wěn)定,對(duì)煤粉的助燃效果提高了,使窯爐對(duì)煤質(zhì)的波動(dòng)與變化適應(yīng)性增強(qiáng)了,熱工制度更加穩(wěn)定,窯爐的操作和控制變得容易,提高窯速和提高產(chǎn)量是情理中的事了。改造后的所有廠窯產(chǎn)量提高范圍在5~15%。急冷阻止了熟料的晶型轉(zhuǎn)變與熟料粉化,保持了發(fā)揮強(qiáng)度的主要成分C3S和C2S,保證了熟料的質(zhì)量。在所有我們改造過(guò)的廠家的經(jīng)驗(yàn)是:篦冷機(jī)改造后熟料的三天強(qiáng)度和二十八天強(qiáng)度提高了2~4MPa。強(qiáng)度提高意味著可以適當(dāng)放寬細(xì)度和多摻混合材以節(jié)省成本。

      5、設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率和完好率有了明顯的提高。

      由于改造后出冷卻機(jī)熟料溫度顯著降低,各種設(shè)備包括輸送熟料的皮帶輸送機(jī),磨機(jī)軸承,篦冷機(jī)內(nèi)的大梁以及傳動(dòng)系統(tǒng)的工況環(huán)境會(huì)有一個(gè)明顯的改善,維修成本方面每年可以大幅降低,篦冷機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率一般都超過(guò)95%以上。

      6、提高工廠的運(yùn)行質(zhì)量與管理水平此技改屬于窯系統(tǒng)最為重要的項(xiàng)目,它能使整個(gè)生產(chǎn)線的操作與管理、技經(jīng)指標(biāo)上上升到一個(gè)新的臺(tái)階。在增產(chǎn)、節(jié)能、減排等方面將對(duì)企業(yè)產(chǎn)生長(zhǎng)期的效益。改造后正常運(yùn)行一年所產(chǎn)生的綜合效益一般都可以收回改造的全部投資。

      四、總結(jié)

      在水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、節(jié)能、減排等客觀形勢(shì)下,迫使水泥企業(yè)轉(zhuǎn)向練“內(nèi)功”,向精細(xì)化操作與管理上下功夫,尋求更節(jié)能,更高效的冷卻技術(shù),提高篦冷機(jī)的效能。以上技術(shù)可有效解決目前篦冷機(jī)運(yùn)行過(guò)程中的通病,改造篦冷機(jī)同樣可以獲得與改造窯尾系統(tǒng)相似的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,我們必須為了提高企業(yè)自身的生存力和競(jìng)爭(zhēng)力而尋求更節(jié)能,更高效的水泥裝備。

      第三篇:耐火磚及篦冷機(jī)澆注料外協(xié)施工要求

      耐火磚及窯口篦冷機(jī)澆注料

      外協(xié)施工要求

      1、施工范圍:回轉(zhuǎn)窯燒成帶及冷卻帶耐火磚,約220噸。篦冷機(jī)內(nèi)部及出風(fēng)口處、窯頭罩及下料口、窯口等部位澆注料,約150噸;

      2、本工程包括窯內(nèi)窯皮、舊耐火磚拆除及清理;新耐火磚搬運(yùn)及砌筑?,F(xiàn)有澆注料的剔除、扒釘?shù)暮附蛹八r青漆(2遍)、硅酸鈣板的安裝(篦冷機(jī)內(nèi),材料發(fā)包方提供)、澆注料重新澆筑;

      3、耐火磚砌筑必須使用砌磚機(jī)砌筑;發(fā)包方只提供扒釘、澆注料,施工過(guò)程中所需的其他器具、材料均有承包方自行解決。焊條材質(zhì):A302,護(hù)板處A132。

      4、由發(fā)包方將耐火磚運(yùn)至窯頭提升架處,其后耐火磚的搬運(yùn)均由承包方負(fù)責(zé),5、在窯襯清理過(guò)程中,遇到擋磚圈時(shí)可通過(guò)轉(zhuǎn)窯將廢磚轉(zhuǎn)出,如在擋磚圈以外的地方將由承包方人工進(jìn)行清理到熟料篦冷機(jī)內(nèi)或窯外。(必須在允許磚窯或前后兼顧的前提下進(jìn)行)

      6、承包方必須嚴(yán)格按照發(fā)包方施工要求、檢修規(guī)程等技術(shù)文件進(jìn)行施工,施工過(guò)程中要嚴(yán)格遵守發(fā)包方各項(xiàng)安全管理規(guī)定,發(fā)生安全事故由承包方自行處理,損壞發(fā)包方財(cái)物、人力等資源需進(jìn)行賠償。

      寧夏金昱元化工集團(tuán)有限公司

      水泥廠

      2013年9月25日

      第四篇:處理篦冷機(jī)卡大塊的安全工作預(yù)案

      處理篦冷機(jī)卡大塊的安全工作預(yù)案

      凡篦冷機(jī)因有大蛋或大塊窯皮而必須要停機(jī)處理時(shí),為確?,F(xiàn)場(chǎng)故障排除工作的安全有序進(jìn)行,特規(guī)定注意事項(xiàng)如下:

      1.處理全過(guò)程要有專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指揮,處理人員及中控操作員要一切行動(dòng)聽(tīng)指揮,互相協(xié)作,有事要及時(shí)匯報(bào)。

      2.負(fù)責(zé)人要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)了解情況,以確定是否需要放炮處理,如需要及時(shí)與當(dāng)班調(diào)度聯(lián)系。

      3.在止料,止火后,將三,四級(jí)下料管鎖風(fēng)擋板關(guān)死并固定好,關(guān)掉預(yù)熱器系統(tǒng)空氣炮,篦冷機(jī)空氣炮。

      4.配備好處理故障所需的專用工具:風(fēng)鎬,長(zhǎng)短釬子,接好水管(如需放炮還需準(zhǔn)備:竹竿,石棉布,膠布,花線)。

      5.進(jìn)入篦冷機(jī)人員必須配備全勞動(dòng)保護(hù)用品:安全帽,手套,勞保鞋,口罩,風(fēng)帽,風(fēng)鏡。

      6.當(dāng)篦冷機(jī)內(nèi)適當(dāng)冷卻后,現(xiàn)場(chǎng)要與中控聯(lián)系好后,方能進(jìn)入篦冷機(jī)內(nèi)進(jìn)行作業(yè)。

      7.當(dāng)中控需要翻窯,動(dòng)風(fēng)時(shí)中控操作員必須及時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)人員撤出篦冷機(jī),確認(rèn)全體人員撤出后方可進(jìn)行操作,操作完后要及時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)

      8.大塊處理完之前,及時(shí)與維修人員聯(lián)系檢查破碎機(jī)。

      9.在故障完全排除后,方能點(diǎn)火升溫。

      第五篇:防止氨閥泄漏事故措施

      防止氨閥泄漏事故措施

      1.1.1 總則 編制目的:

      近期氨系統(tǒng)閥門多次出現(xiàn)泄漏,導(dǎo)致脫硝氨區(qū)退出運(yùn)行,影響公司環(huán)保指標(biāo),且液氨是一種有刺激氣味的有毒氣體,短時(shí)間接觸即會(huì)對(duì)人體造成嚴(yán)重傷害,為防止氨閥泄漏及人身傷害事故的發(fā)生,保證脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,特制定本措施。

      1.2 編制依據(jù):

      1.2.1 《液體無(wú)水氨》GB 536-88;

      1.2.2 《火電廠煙氣脫硝(SCR)裝置檢修規(guī)程》DL/T 322-2010; 1.2.3 《危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐區(qū)作業(yè)安全通則》AQ 3018-2008; 1.2.4 氨用閥廠家資料。2.適用范圍

      適用于氨系統(tǒng)閥門的日常巡檢、維護(hù)、檢修、操作及備件存儲(chǔ)。

      3.3.1 技術(shù)措施 日常巡檢

      3.1.1 使用便攜式氨氣檢漏儀,每日對(duì)氨區(qū)各閥門、法蘭進(jìn)行精密檢測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的漏點(diǎn)。

      3.1.2 每周組織部門各專業(yè)對(duì)氨區(qū)進(jìn)行全面檢查,按期整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

      3.1.3 巡檢過(guò)程中,如聞到刺鼻氣味,設(shè)備、管道發(fā)出“嘶嘶”聲響,產(chǎn)生白霧,報(bào)警裝置發(fā)生警報(bào),設(shè)備、設(shè)施出力異常等現(xiàn)象,在保證人身安全的前提下。應(yīng)立即排查原因,并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

      3.2 日常維護(hù)

      3.2.1 定期檢查并保持閥門零部件的完整性,及時(shí)配齊閥門缺失的零部件。3.2.2 禁止依靠閥門支持或臨時(shí)支撐管道和其他重物。

      3.2.3 定期保養(yǎng)閥桿,特別是螺紋部分,及時(shí)更換閥桿上部潤(rùn)滑脂,以防開(kāi)關(guān)閥門時(shí)咬死,延長(zhǎng)閥桿的使用壽命。3.2.4 對(duì)于露天安裝的閥門,需對(duì)閥桿加以保護(hù),做好防雨、雪、塵土的措施。

      3.2.5 常開(kāi)閥應(yīng)保證閥桿裸露在外的部分需涂抹油脂,并定期更換油脂,避免閥門開(kāi)啟時(shí)油脂中的硬雜物損傷填料和閥桿。

      3.2.6 由于閥門在出廠時(shí),為保證填料的彈性,一般以靜態(tài)下試驗(yàn)無(wú)滲漏為準(zhǔn)。閥門安裝后,由于溫度介質(zhì)等因素,可能發(fā)生泄漏,泄漏時(shí),及時(shí)緊固盤(pán)根壓蓋螺栓,直至泄漏消除,同時(shí)避免緊力過(guò)大造成填料失去彈性,喪失密封性能。

      3.2.7 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備各種規(guī)格氨用閥門盤(pán)根、門蓋密封件,庫(kù)房準(zhǔn)備充足的備用氨閥,其中每種規(guī)格氨用截止閥不低于3臺(tái),每種規(guī)格的氨用逆止閥、氣動(dòng)閥,庫(kù)存不低于1臺(tái),否則提報(bào)物資計(jì)劃補(bǔ)充。

      3.3 日常檢修

      3.3.1 閥門進(jìn)出口法蘭泄漏時(shí),可使用防爆扳手緊固處理。

      3.3.2 閥門盤(pán)根處泄漏時(shí),使用防爆扳手緊固盤(pán)根壓蓋,緊固過(guò)程中逆時(shí)針緩緩盤(pán)動(dòng)手輪2周,漏量不大的閥門,泄漏消除即可,或閥門全開(kāi),松開(kāi)盤(pán)根壓蓋,添加盤(pán)根處理。

      3.3.3 閥門法蘭、門蓋、盤(pán)根泄漏緊固無(wú)效時(shí),應(yīng)立即辦理工作票,置換合格后更換泄漏的閥門。3.3.4 氨區(qū)閥門、法蘭泄漏檢修后,設(shè)備管理部化學(xué)專業(yè)應(yīng)做好記錄,對(duì)于盤(pán)根壓緊量超過(guò)1.5圈或閥門法蘭泄漏超過(guò)3次的閥門,必須更換閥門或盤(pán)根。

      3.3.5 換下的閥門,需對(duì)其進(jìn)行解體檢查,分析泄漏原因,并做好記錄,避免類似現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生。3.4 運(yùn)行操作

      3.4.1 氨閥內(nèi)部采用四氟乙烯軟密封形式,且氨用閥均為DN100及以下規(guī)格,根據(jù)廠家建議的操作力矩說(shuō)明,操作時(shí)應(yīng)使用力矩扳手或手動(dòng)操作,禁止使用F扳手開(kāi)關(guān)閥門,避免用力過(guò)大造成的閥座磨損過(guò)快或壓蓋泄漏現(xiàn)象的發(fā)生。

      3.4.2 氨區(qū)每次卸氨或有重大操作時(shí),運(yùn)行人員應(yīng)提前告知化學(xué)點(diǎn)檢,并通知維護(hù)人員到場(chǎng)監(jiān)護(hù),及時(shí)處理閥門操作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和隱患。

      3.4.3 不經(jīng)常開(kāi)啟的閥門,定期轉(zhuǎn)動(dòng)手輪,確保其靈活可靠。

      3.4.4 卸氨時(shí),閥門開(kāi)啟到位,利用閥門內(nèi)密封及盤(pán)根的雙重作用,避免氨氣泄漏。3.4.5 對(duì)于長(zhǎng)期開(kāi)啟的閥門,閥門開(kāi)啟到位后應(yīng)回關(guān)1.5圈。3.5 備件儲(chǔ)存

      3.5.1 閥門保管,應(yīng)井井有條,小閥門放在貨架上,大閥門可以放在庫(kù)房地面上整齊排列,不得亂堆亂放,不得讓法蘭連接面接觸地面。

      3.5.2 避免閥門不被碰壞。避免由于保管和搬運(yùn)不當(dāng),造成的手輪打碎,閥桿碰歪,手輪與閥桿的固定螺母松脫丟失等不必要的損失。

      3.5.3 在如發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸過(guò)程中閥門進(jìn)雨水或污物,要擦拭干凈,再予存放。3.5.4 閥門進(jìn)出口應(yīng)用防塵蓋封住,以防異物進(jìn)入。

      3.5.5 對(duì)能在大氣中生銹的閥門零部件要涂抹防銹油,加以保護(hù)。

      3.5.6 室外放置的閥門,必須蓋上油氈之類防雨、防塵物品。存放閥門的倉(cāng)庫(kù)要保持清潔干燥。3.5.7 新閥門入庫(kù)前,設(shè)備管理部化學(xué)專業(yè)負(fù)責(zé)對(duì)閥門質(zhì)量進(jìn)行全面檢查,并進(jìn)行打壓試驗(yàn)。

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        光纖機(jī)使用措施文檔(共5篇)

        井下使用光纖機(jī)安全技術(shù)措施 根據(jù)公司要求,我礦井下必須安裝打鉆視頻監(jiān)控系統(tǒng),由于視頻光纖系統(tǒng)傳輸視頻信號(hào)需要光纖傳輸,不可避免在井下使用光纖機(jī)熔接接頭,為保證施工安全,特......

        接觸網(wǎng)冷滑安全卡控措施

        接觸網(wǎng)冷滑安全卡控措施 一、冷滑前冷滑負(fù)責(zé)人安全卡控措施 1、嚴(yán)格按營(yíng)業(yè)線施工安全管理規(guī)定做好防護(hù),堅(jiān)決做到“不防護(hù)、不上道、不施工”;人員、機(jī)具不得侵入鄰線限界。 2......

        公司一線員工冷機(jī)班班長(zhǎng)先進(jìn)事跡材料

        腳踏實(shí)地 無(wú)怨無(wú)悔——記**冷機(jī)班班長(zhǎng)******,南方**服務(wù)公司**員工。自94年加入南方**生產(chǎn)部,先后在焊工、維修工等崗位工作,在各崗位均有突出的表現(xiàn)。99年調(diào)入動(dòng)力部。2002年......