第一篇:不符合項(xiàng)整改報(bào)告
問題一:2013年四季度和2014年一季度的顧客滿意度調(diào)查,調(diào)查范圍均未包含汽車客戶“長城汽車”的情況。孤立事件。根本原因:
1、人員方面:該相關(guān)工作人員為新入職員工,入職培訓(xùn)中未對《顧客滿意控制程序》進(jìn)行培訓(xùn);——a.業(yè)務(wù)員入職培訓(xùn)項(xiàng)目中增加對相關(guān)程序文件的培訓(xùn),如顧客要求、顧客滿意控制程序;b.對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行顧客滿意度控制程序的培訓(xùn);
2、標(biāo)準(zhǔn)理解與程序文件方面:顧客滿意度控制程序中未對顧客滿意度的調(diào)查范圍進(jìn)行明確;——a.修訂程序文件,(明確顧客滿意度調(diào)查的范圍)
3、方法方面:1.顧客滿意度調(diào)查未形成調(diào)查計(jì)劃,;——修訂程序文件,進(jìn)一步人員培訓(xùn);
2.調(diào)查周期為每季度進(jìn)行一次,銷售部沒有按照程序文件要求進(jìn)行;——培訓(xùn)程序文件;
按照新修訂的程序文件,要求銷售部重新進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查,并進(jìn)一步評審調(diào)查分析報(bào)告。
問題二:圓盤鋸的設(shè)備點(diǎn)檢未規(guī)定該設(shè)備氣壓、油壓的正常范圍值;作業(yè)者對于氣壓表和油壓表的位置也并不知曉。后續(xù)對下料的首件、過程檢驗(yàn)有按照計(jì)劃實(shí)施。根本原因:
1.設(shè)備方面:圓盤鋸為新購入設(shè)備,目前處于初期的設(shè)備使用階段,各項(xiàng)指標(biāo)要求有待進(jìn)一步完善;
2.人員方面:操作人員培訓(xùn)不到位,沒能熟知作業(yè)指導(dǎo)書及點(diǎn)檢要求; 3.方法方面:
問題一:2013年四季度和2014年一季度的顧客滿意度調(diào)查,調(diào)查范圍均未包含汽車客戶“長城汽車”的情況。孤立事件。原因:
1、顧客滿意度調(diào)查僅工作人員主觀性進(jìn)行調(diào)查,未形成“調(diào)查計(jì)劃”;
2、顧客滿意度控制程序中未對顧客滿意度的調(diào)查范圍進(jìn)行明確;
3、該相關(guān)工作人員為新入職員工,入職培訓(xùn)中未對《顧客滿意控制程序》進(jìn)行培訓(xùn)。措施:
1、年初制定年度《顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃》,每季度結(jié)合年度顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃,制定季度調(diào)查計(jì)劃;
2、修訂《顧客滿意控制程序》,明確顧客滿意度調(diào)查方法、范圍;
3、業(yè)務(wù)員入職培訓(xùn)項(xiàng)目中增加對相關(guān)程序文件的培訓(xùn),如顧客要求、顧客滿意控制程序;
4、對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)8.2.1條款及《顧客滿意控制程序》的培訓(xùn)。
問題二:圓盤鋸的設(shè)備點(diǎn)檢未規(guī)定該設(shè)備氣壓、油壓的正常范圍值;作業(yè)者對于氣壓表和油壓表的位置也并不知曉。后續(xù)對下料的首件、過程檢驗(yàn)有按照計(jì)劃實(shí)施。原因:
1、圓盤鋸為新購入設(shè)備,設(shè)備管理人員對圓盤鋸特性、參數(shù)不了解,未參加相關(guān)培訓(xùn),2、點(diǎn)檢記錄編制后未由設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批;
3、對作業(yè)人員進(jìn)行了圓盤鋸特性及使用的相關(guān)培訓(xùn),但未對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià); 措施:
1、由圓盤鋸廠家對設(shè)備管理人員及作業(yè)人員對設(shè)備特性及參數(shù)進(jìn)行培訓(xùn);
2、重新編制《圓盤鋸點(diǎn)檢記錄》,并有設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表審批;
3、有行政部對設(shè)備管理部及鋸切組進(jìn)行《人力資源管理程序》中培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn),對圓盤鋸的相關(guān)培訓(xùn)進(jìn)行效果評價(jià)。
第二篇:ISO不符合項(xiàng)整改報(bào)告
XX部門不符合項(xiàng)原因分析及糾正措施
原因分析:
1、人員方面:該驗(yàn)收人員工作疏忽,未按要求填寫交接單,在驗(yàn)收合格的配件時(shí),為圖自己方便沒有對各項(xiàng)進(jìn)行準(zhǔn)確標(biāo)注,使其他人員在查看時(shí)不能確定是否已驗(yàn)收,是否無問題;
2、管理方面:公司對于貨物的驗(yàn)收交接表未做嚴(yán)格要求,對此缺乏重視,也未制定相關(guān)制度來規(guī)避此行為。糾正及糾正措施:
1、車務(wù)對此三臺車(滬XX,滬XX,滬XX)進(jìn)行二次驗(yàn)收,并補(bǔ)充此三輛驗(yàn)車交接表中的驗(yàn)收記錄(滬XX,滬XX“滅火器、工具箱、質(zhì)保手冊、說明書”的驗(yàn)收評價(jià),滬XX,滬XX“組合開關(guān)及各項(xiàng)燈光”的驗(yàn)收評價(jià));
2、對公司采購人員進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn),確保其掌握驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及填寫規(guī)范;
3、制定相應(yīng)的規(guī)定并將此類標(biāo)準(zhǔn)填寫要求在會議中宣傳。附件1:驗(yàn)收記錄表掃描件; 附件2:培訓(xùn)記錄;
附件3:《關(guān)于板車驗(yàn)收交接表填寫規(guī)范的通知》;
第三篇:不符合項(xiàng)整改說明
不符合項(xiàng)整改說明(孫明衛(wèi))
一、不符合項(xiàng)內(nèi)容:未對SY/T5794-2010《鉆井液用瀝青類評價(jià)方法》標(biāo)準(zhǔn)變更后新增的軟化點(diǎn)、電動電位等參數(shù)進(jìn)行有效確認(rèn)。
整改說明:結(jié)合SY/T5794-2010《鉆井液用瀝青類評價(jià)方法》更新內(nèi)容,根據(jù)本實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備、檢驗(yàn)人員實(shí)際情況,對照HGZ-216《檢驗(yàn)方法確認(rèn)程序》的要求,對檢測能力進(jìn)行循再次分析評估后,重新填寫了《標(biāo)準(zhǔn)更新實(shí)話審批表》。
二、不符合項(xiàng)內(nèi)容:2011年內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃中無判定依據(jù)
整改說明:按照評審組的建議要求,重新完善本實(shí)驗(yàn)室“2011年內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃”,增加并細(xì)化了《2011年內(nèi)部質(zhì)量控制實(shí)施方案》,在《方案》中明確了開展每次內(nèi)部質(zhì)量控制工作的判據(jù)要求,同時(shí)對相關(guān)的比對實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行了整改。
三、不符合項(xiàng)內(nèi)容:編號HG-2011ZY1249中抽樣基數(shù)單位使用非法定計(jì)量單位t。
整改說明:按照評審組的建議要求,對相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告中的計(jì)量單位進(jìn)行了糾正,同時(shí)針對檢驗(yàn)報(bào)告中計(jì)量單位的使用問題制定了專門要求,規(guī)定質(zhì)量單位統(tǒng)一使用克或千克。另外,為方便本實(shí)驗(yàn)室全體技術(shù)人員對計(jì)量單位的正確使用,專門制作了《實(shí)驗(yàn)室常用計(jì)量單位速查對照表》供大家學(xué)習(xí)使用。
第四篇:現(xiàn)場評審不符合項(xiàng)整改報(bào)告
疾病預(yù)防控制中心
資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審不符合項(xiàng)整改報(bào)告
疾病預(yù)防控制中心
2013 年08月20日
現(xiàn)場評審不符合項(xiàng)整改報(bào)告書
第五篇:不符合項(xiàng)整改報(bào)告
2008年換證復(fù)查省局評審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的整改報(bào)告
2008年12月我廠向省局認(rèn)證監(jiān)管處提出換證復(fù)查申請,2009年1月13日省局評審組對我廠進(jìn)行了換證復(fù)查評審,在評審過程中,發(fā)現(xiàn)了8項(xiàng)不符合項(xiàng),針對評審組指出的不符合項(xiàng),我廠高度重視,立即組織實(shí)施整改,現(xiàn)整改完畢,就整改情況報(bào)告如下:
不符合項(xiàng)一:更衣室私人物品與工作服混放
原因分析:對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚;
整改措施:里間更衣室不再放置任何個(gè)人物品或衣服,在外間單獨(dú)放置; 整改完成(自檢驗(yàn)收情況)情況:個(gè)人物品和衣服放在外間,里間更衣室放置和更換工作服,達(dá)到衛(wèi)生要求;
相關(guān)證明附件:見照片一。
不符合項(xiàng)二:洗手消毒處為手動龍頭
原因分析:對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚,忽視硬件設(shè)施要求; 整改措施:已更換為腳踏式水龍頭
整改完成情況(包括自己檢查驗(yàn)收情況):可以做到手不接觸龍頭,達(dá)到衛(wèi)生要求;
相關(guān)證明附件:見照片二。
不符合項(xiàng)三、八:內(nèi)外包裝在同一區(qū)域加工、不同區(qū)域工作服未區(qū)分; 原因分析:對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚,忽視不同衛(wèi)生區(qū)域應(yīng)分開控制衛(wèi)生;
整改措施:隔斷車間,分內(nèi)包裝操作區(qū)域和外包裝操作區(qū)域單獨(dú)管理,整改(自檢驗(yàn)收情況)情況:整改后做到來物流不交叉、人員不串崗、氣流不貫通,符合衛(wèi)生要求;
相關(guān)證明附件:見照片三。
不符合項(xiàng)四:加工車間燈無防爆設(shè)置;
原因分析:對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求重視不足,硬件更新不及時(shí); 整改措施:更換有防爆罩的日光燈;
整改(自檢驗(yàn)收情況)情況:光照充足,如燈管爆裂不會散落到車間或產(chǎn)品上,符合衛(wèi)生要求;
相關(guān)證明附件:見照片四。
不符合項(xiàng)五:成品庫存放產(chǎn)品無信息標(biāo)識;
原因分析:倉庫保管對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚,內(nèi)部監(jiān)管不嚴(yán)格;
整改措施:印刷標(biāo)識卡,成品庫所有產(chǎn)品明確標(biāo)識;
整改(自檢驗(yàn)收情況)情況:已標(biāo)識清楚;
相關(guān)證明附件:見照片五。
不符合項(xiàng)六:內(nèi)包裝庫存有禮品袋等物品;
原因分析:對內(nèi)包裝管理重視不夠;
整改措施:將禮品袋等其它物品轉(zhuǎn)移到其他倉庫;
整改(自檢驗(yàn)收情況)情況:已將其它物品轉(zhuǎn)移,經(jīng)檢查整改措施有效;
不符合項(xiàng)七:廠區(qū)平面圖局部與實(shí)際不符。
原因分析:沿用了老的建筑平面圖,忽視所致;
整改措施:已重新繪制;
相關(guān)證明附件:見附件(平面圖2)。
通過此次評審和整改,我廠提高了對出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的理解和認(rèn)識,在今后的工作中,加強(qiáng)過程管理和硬件投入,保證生產(chǎn)過程中的軟件、硬件都達(dá)到出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求。
整改單位:*******
整改完成時(shí)間: 2009年1月16日
糾正措施包括的是糾正和以后的預(yù)防措施,整改只是針對當(dāng)前狀況,沒有如何以后不發(fā)生的措施。
另外,原因分析也有些說不過去,基本都是對規(guī)定重視不夠,理解不夠,那當(dāng)初的審核能過關(guān),就說明是附后條件的,建議把原因?qū)懗扇藶橐蛩貢靡恍?,如第一條,更衣室私人物品與工作服混放,可以分析為已有明確文件規(guī)定,對相關(guān)人員已進(jìn)行過培訓(xùn),但個(gè)別新員工未嚴(yán)格執(zhí)行。整改措施:按規(guī)定在指點(diǎn)區(qū)域掛放工衣和便服,對員工進(jìn)行衛(wèi)生知識培訓(xùn),進(jìn)一步重申相關(guān)衛(wèi)生要求。
相關(guān)證明文件包括:整改前后的更衣室照片、員工培訓(xùn)考核記錄等。
某危險(xiǎn)化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審不符合項(xiàng)整改報(bào)告
臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局:
2010年11月18號,臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織有關(guān)專家,邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家,對我公司進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審,對公司從資料和現(xiàn)場情況進(jìn)行嚴(yán)密細(xì)致檢查評審,評審結(jié)論,對于安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)能夠重視,也有一定的認(rèn)識,成立了相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營需求。安全標(biāo)準(zhǔn)體系符合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能夠貫徹執(zhí)行,提高效率。建議提高認(rèn)識,進(jìn)一步充實(shí)、完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng),整合標(biāo)準(zhǔn)體系文件,依據(jù)PDCA模式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)“三級”,安全標(biāo)準(zhǔn)化單位給予通過。評審結(jié)束后,公司按照評審組的要求,對于85項(xiàng)不符合項(xiàng)和存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真分析和整改,并將公司從現(xiàn)場和資料方面的不足之處,層層分解,落實(shí)到車間(科室)、班組。要求按照要求保質(zhì)保
量的完成,整改小組負(fù)責(zé)人:王中、成員:付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家提出情況,逐一落實(shí)認(rèn)真整改,將資料和臺賬補(bǔ)充完善,使其達(dá)到要求,現(xiàn)將完成整改情況報(bào)告如下: