第一篇:一起因設(shè)備質(zhì)量導(dǎo)致220千伏斷路器跳閘的分析大全
一起因設(shè)備質(zhì)量導(dǎo)致220千伏斷路器跳閘的分析
一、跳閘前運(yùn)行方式
疆南電網(wǎng)220千伏麥蓋提變電站220千伏母線接線方式為雙母線分段,運(yùn)行方式為220千伏鹿麥線、220千伏1號(hào)主變?cè)?20千伏I母運(yùn)行,220千伏麥莎線在220千伏II母運(yùn)行,220千伏I、II母并列運(yùn)行。跳閘前一、二次設(shè)備均運(yùn)行正常,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異常現(xiàn)象,220千伏鹿麥線和麥莎線線路運(yùn)行正常。
220千伏鹿麥線斷路器型號(hào)為L(zhǎng)W30-252,由山東泰開(kāi)高壓開(kāi)關(guān)有限公司生產(chǎn),2013年2月出廠。該線路保護(hù)為雙套配置,A套保護(hù)型號(hào)為CSC-103B,北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司生產(chǎn)。B套保護(hù)為WXH-803B,許繼電氣公司生產(chǎn)。智能匯控柜內(nèi)智能終端A/B套型號(hào)為JFZ-600F,合并單元A/B套型號(hào)為CSN-15B4均由北京四方生產(chǎn),網(wǎng)絡(luò)分析儀A/B套為廣州思維奇公司生產(chǎn)的M8100型裝置,故障錄波記錄器A/B套為深圳雙核公司生產(chǎn)的SHDFR-C型裝置。
二、跳閘經(jīng)過(guò)及簡(jiǎn)況
某日09時(shí)16分220千伏麥蓋提變220千伏鹿麥線2907斷路器跳閘。跳閘后運(yùn)維人員對(duì)保護(hù)設(shè)備,智能終端及斷路器機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查,均未發(fā)現(xiàn)保護(hù)動(dòng)作信息。220千伏金鹿變側(cè)220千伏鹿麥線間隔一二次設(shè)備運(yùn)行正常。于10時(shí)09分220千伏鹿麥線2907斷路器合閘成功。
次日02時(shí)22分,220千伏鹿麥線2907斷路器再次跳閘,跳閘后運(yùn)維人員對(duì)保護(hù)設(shè)備,智能終端及斷路器機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查,均未發(fā)現(xiàn)保護(hù)動(dòng)作信息,220千伏金鹿變內(nèi)的220千伏鹿麥線間隔一二次設(shè)備運(yùn)行正常。于03時(shí)06分220千伏鹿麥線2907斷路器合閘成功。
10時(shí)12分,220千伏鹿麥線2907斷路器第三次跳閘,跳閘后運(yùn)維人員對(duì)保護(hù)設(shè)備,智能終端及斷路器機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查,均未發(fā)現(xiàn)保護(hù)動(dòng)作信息。220千伏金鹿變內(nèi)的220千伏鹿麥線間隔一二次設(shè)備運(yùn)行正常。10時(shí)30分,接調(diào)度令試合220千伏鹿麥線2907斷路器失敗,并將此情況匯報(bào)省調(diào)。
第三日4時(shí)02分,220千伏鹿麥線2907斷路器第四次跳閘,于04時(shí)17分220千伏鹿麥線2907斷路器合閘成功。
三、現(xiàn)場(chǎng)檢查及保護(hù)動(dòng)作分析(一)第一次跳閘及檢查分析情況
某日9時(shí)16分220千伏鹿麥線2907斷路器跳閘后,根據(jù)疆南220千伏電網(wǎng)N-1安全穩(wěn)定運(yùn)行需要,于10時(shí)09分合閘恢復(fù)運(yùn)行方式,我公司調(diào)查小組于10時(shí)30分到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查。對(duì)220千伏鹿麥線2907斷路器機(jī)構(gòu)、線路保護(hù)裝置報(bào)文、220千伏線路故障錄波文件、自動(dòng)化后臺(tái)報(bào)文、網(wǎng)絡(luò)分析文件及站內(nèi)SCD文件進(jìn)行全面檢查核對(duì),在網(wǎng)絡(luò)分析儀A套中發(fā)現(xiàn)報(bào)文:(北京四方保護(hù))220千伏鹿麥線保護(hù)A-PI->跳閘,描述“狀態(tài)數(shù)據(jù)集數(shù)量遞增但狀態(tài)未變化”溝通三跳 goose未變位和在網(wǎng)絡(luò)分析儀AB套均報(bào)“斷路器A相-2907斷路器低氣壓閉鎖2(合位->過(guò)渡)”。根據(jù)報(bào)文對(duì)斷路器機(jī)構(gòu)SF6氣壓及智能匯控柜二次回路進(jìn)行核查,未發(fā)現(xiàn)寄生回路及二次電纜破損。根據(jù)故障錄波器記錄波形圖顯示線路未出現(xiàn)故障現(xiàn)象,三相斷路器同時(shí)跳閘未見(jiàn)異常。詳見(jiàn)下圖:
在北京四方技術(shù)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)后臺(tái)報(bào)文、網(wǎng)絡(luò)分析文件、站內(nèi)SCD文件、錄波文件及智能終端內(nèi)部記錄文件進(jìn)行調(diào)取、檢查和分析,未發(fā)現(xiàn)相關(guān)問(wèn)題。因該工程還未移交竣工圖紙,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)斷路器廠家機(jī)構(gòu)原理圖和相關(guān)二次圖紙,調(diào)查小組結(jié)束當(dāng)日檢查工作,撤離工作現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)相關(guān)廠家和設(shè)計(jì)院圖紙進(jìn)行了收集和整理,準(zhǔn)備開(kāi)展相關(guān)二次回路詳細(xì)核查工作。
(二)第二次跳閘及檢查分析情況
次日02時(shí)22分220千伏鹿麥線再次發(fā)生跳閘,調(diào)查小組于3時(shí)05分返回到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)鹿麥線保護(hù)裝置報(bào)文、220千伏故障錄波文件、后臺(tái)報(bào)文、網(wǎng)絡(luò)分析文件調(diào)取并與第一次跳閘故障進(jìn)行比對(duì),與第一次斷路器跳閘故障信息一致。根據(jù)疆南220千伏電網(wǎng)N-1安全穩(wěn)定運(yùn)行需要,于3時(shí)02分合閘恢復(fù)運(yùn)行方式,調(diào)查小組無(wú)法開(kāi)展進(jìn)一步檢查,為此準(zhǔn)備做計(jì)劃申請(qǐng)將220千伏鹿麥線斷路器停電做全面檢查。
(三)第三次跳閘及檢查分析情況
10時(shí)12分220千伏鹿麥線發(fā)生第三次跳閘,跳閘調(diào)查小組對(duì)保護(hù)設(shè)備、智能終端及斷路器機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查,依然未發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常及保護(hù)動(dòng)作信息。
在10時(shí)30分,對(duì)220千伏鹿麥線斷路器合閘不成功,調(diào)查小組到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)后臺(tái)機(jī)有220千伏鹿麥線同期合閘失敗的報(bào)文,原因?yàn)橥诮遣粷M足條件,于是判斷220千伏鹿麥線2907斷路器由于同期角差不滿足同期合閘條件,所以手動(dòng)同期合閘不成功。同時(shí)對(duì)鹿麥線保護(hù)裝置報(bào)文、故障錄波文件、后臺(tái)報(bào)文、網(wǎng)絡(luò)分析文件進(jìn)行調(diào)取并與前2次設(shè)備跳閘信息進(jìn)行比對(duì),信息基本一致,未發(fā)現(xiàn)相關(guān)異常情況。
14時(shí)00分將220千伏鹿麥線2907斷路器轉(zhuǎn)檢修,檢查小組對(duì)斷路器機(jī)構(gòu)以及相關(guān)二次回路進(jìn)行檢查,并試分、合斷路器,斷路器分、合閘正常。用萬(wàn)用表對(duì)斷路器機(jī)構(gòu)內(nèi)三相不一致保護(hù)回路、中間繼電器及時(shí)間繼電器開(kāi)出常開(kāi)接點(diǎn)進(jìn)行導(dǎo)通測(cè)試未發(fā)現(xiàn)異常。對(duì)斷路器防跳回路及三相不一致保護(hù)試驗(yàn)后未發(fā)現(xiàn)異常。根據(jù)斷路器機(jī)構(gòu)二次原理圖分析,只有三相不一致保護(hù)動(dòng)作或“遠(yuǎn)方/就地把手在就地位置”且分合閘輔助開(kāi)關(guān)分閘時(shí)才能出現(xiàn)三相斷路器同時(shí)跳閘現(xiàn)象。
首先現(xiàn)場(chǎng)檢查“遠(yuǎn)方/就地”把手在“遠(yuǎn)方”位置,且分合閘輔助開(kāi)關(guān)接點(diǎn)和動(dòng)作性能可靠,故分析此回路不滿足引起此次斷路器跳閘條件。其次對(duì)三相不一致保護(hù)相關(guān)二次回路進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)三相不一致保護(hù)動(dòng)作信號(hào),由時(shí)間繼電器(由山東泰開(kāi)自購(gòu)的韓國(guó)龍聲電氣制造YSDT4S-D22-52型)KT1第二組輔觸接點(diǎn)輸出,這樣的信號(hào)接線方式不能監(jiān)控三相不一致中間出口繼電器或時(shí)間繼電器發(fā)生誤動(dòng),后臺(tái)機(jī)無(wú)法記錄斷路器三相不一致保護(hù)動(dòng)作信號(hào)。該斷路器二次原理圖如下:
為保證后臺(tái)能完全監(jiān)控到三相不一致保護(hù)動(dòng)作信號(hào),將后臺(tái)監(jiān)控動(dòng)作信號(hào)由兩套時(shí)間繼電器KT1和KT2的第二組動(dòng)作開(kāi)出接點(diǎn),改接至中間出口繼電器ZJ3第四組輔觸節(jié)點(diǎn)(備用)提供。根據(jù)疆南220千伏電網(wǎng)N-1安全穩(wěn)定運(yùn)行需要,在20時(shí)30分,220千伏鹿麥線斷路器投入運(yùn)行。我公司調(diào)查小組于21時(shí)50分撤離工作現(xiàn)場(chǎng)。
(四)第四次跳閘及檢查分析情況
第三日04時(shí)02分,220千伏鹿麥線2907斷路器發(fā)生第四次跳閘,于04時(shí)17分220千伏鹿麥線斷路器投入運(yùn)行。
調(diào)查小組對(duì)自動(dòng)化后臺(tái)信息檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)斷路器第一組三相不一致保護(hù)動(dòng)作兩次,第一次動(dòng)作信息在斷路器跳閘前,第二次動(dòng)作信息在斷路器跳閘后。其余故障信息與前三次跳閘信息一致,故分析為220千伏鹿麥線第一組三相不一致保護(hù)動(dòng)作導(dǎo)致三相斷路器跳閘。
根據(jù)斷路器變位記錄信息分析,斷路器三相不一致保護(hù)中間出口繼電器ZJ3或時(shí)間繼電器KT1的第一組開(kāi)出接點(diǎn)存在誤動(dòng),引起了斷路器三相跳閘。在申請(qǐng)停用第一組三相不一致保護(hù)后,對(duì)時(shí)間繼電器KT1開(kāi)出接點(diǎn)用萬(wàn)用表進(jìn)行測(cè)試,未發(fā)現(xiàn)異常,用500V絕緣電阻測(cè)試儀對(duì)開(kāi)出接點(diǎn)空氣間隙進(jìn)行絕緣測(cè)試時(shí),發(fā)現(xiàn)第一組開(kāi)出接點(diǎn)測(cè)試值為零,第二組開(kāi)出接點(diǎn)值為580兆歐。其次對(duì)第二組三相不一致保護(hù)時(shí)間繼電器KT2開(kāi)出接點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量,第一組開(kāi)出接點(diǎn)測(cè)試值為470兆歐,第二組開(kāi)出接點(diǎn)值為530兆歐?,F(xiàn)場(chǎng)對(duì)第一組三相不一致時(shí)間繼電器(全封閉型)進(jìn)行破壞性解體,發(fā)現(xiàn)時(shí)間繼電器內(nèi)部的第一組開(kāi)出接點(diǎn)(至啟動(dòng)中間繼電器)空氣間隙不足,接點(diǎn)間存在似接非接接觸不良拉弧發(fā)熱跡象,由接點(diǎn)瞬時(shí)粘合,觸發(fā)中間繼電器動(dòng)作出口造成斷路器跳閘。
第一組三相不一致保護(hù)時(shí)間繼電器第一組開(kāi)出接點(diǎn)絕緣測(cè)試值
第一組三相不一致保護(hù)時(shí)間繼電器第一組開(kāi)出接點(diǎn)
根據(jù)四次斷路器跳閘情況綜合分析,四次跳閘原因均為第一組三相不一致保護(hù),時(shí)間繼電器內(nèi)部的第一組開(kāi)出接點(diǎn)(至啟動(dòng)中間繼電器)空氣間隙不足,接點(diǎn)間存在似接非接接觸不良拉弧發(fā)熱跡象,由接點(diǎn)瞬時(shí)粘合,觸發(fā)中間繼電器動(dòng)作出口造成的斷路器跳閘。前三次后臺(tái)沒(méi)有三相不一致保護(hù)動(dòng)作信息報(bào)文是因第一組三相不一致保護(hù)時(shí)間繼電器,KT1的第一組開(kāi)出接點(diǎn)(至啟動(dòng)中間繼電器)不正確動(dòng)作,但第二組開(kāi)出接點(diǎn)(至后臺(tái)信號(hào))正常。另外在對(duì)220千伏鹿麥線斷路器三相不一致時(shí)間繼電器KT1的解體檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)繼電器的底座母板處有水漬痕跡現(xiàn)象,部分接線壓接螺絲鐵件出現(xiàn)銹斑。在對(duì)站內(nèi)其他三組220千伏斷路器機(jī)構(gòu)箱(220千伏麥莎線、220千伏母聯(lián)、1號(hào)主變220千伏側(cè))進(jìn)行檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)B斷路器機(jī)構(gòu)箱部分接線壓接螺絲鐵件均有銹跡。初步分析為斷路器生產(chǎn)廠家在制造過(guò)程中,機(jī)構(gòu)箱元器件接線板組件保管不完善,導(dǎo)致受潮,斷路器廠家人員已現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。如下圖所示:(圖六)時(shí)間繼電器底座插線板
時(shí)間繼電器底座插線板
中間繼電器外觀圖
四、暴露的問(wèn)題及整改措施
因斷路器第一組三相不一致保護(hù)的時(shí)間繼電器故障,故公司申請(qǐng)將鹿麥線2907斷路器轉(zhuǎn)檢修,完成以下整改工作:
更換斷路器機(jī)構(gòu)內(nèi)第一組和第二組三相不一致保護(hù)時(shí)間繼電器,并進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證動(dòng)作時(shí)間(定值2S)、動(dòng)作電壓及出口,結(jié)果正確。另對(duì)兩套三相不一致保護(hù)信號(hào)回路進(jìn)行完善整改,實(shí)現(xiàn)中間出口繼電器和時(shí)間繼電器動(dòng)作,在后臺(tái)監(jiān)控信號(hào)上的相互獨(dú)立。
配合斷路器廠家完成了機(jī)構(gòu)檢查和斷路器特性試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果符合220千伏斷路器高壓試驗(yàn)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)。
配合北京四方研發(fā)人員及網(wǎng)絡(luò)分析儀廠家完成了對(duì)保護(hù)裝置、后臺(tái)信息、故障錄波、智能終端和網(wǎng)絡(luò)分析儀中的報(bào)文再一次進(jìn)行了梳理分析,未發(fā)現(xiàn)其他引起斷路器跳閘的相關(guān)信息。并查明了網(wǎng)絡(luò)分析儀中的“2907斷路器低氣壓閉鎖2”是因系統(tǒng)集成商(北京四方),提供給網(wǎng)絡(luò)分析儀廠家的全站SCD文件含有過(guò)程層附加描述,且由于該附加描述不對(duì)應(yīng)引起的信號(hào)誤報(bào)。另網(wǎng)絡(luò)分析儀中“數(shù)據(jù)集遞增但狀態(tài)未發(fā)生變化”信號(hào)是因SQNum發(fā)生跳變,但GOOSE信號(hào)未發(fā)生變化引起,需要在北京四方研發(fā)總部?jī)?nèi)綜合分析后再做結(jié)論。完成了保護(hù)裝置整組傳動(dòng)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果滿足相關(guān)要求。
五、防范措施
組織相關(guān)部門及時(shí)召開(kāi)了此次220千伏鹿麥線2907斷路器跳閘整改分析會(huì),確定了后期整改計(jì)劃及措施:
據(jù)了解該型號(hào)斷路器此類跳閘原因在泰開(kāi)公司尚屬首次,要求斷路器廠家對(duì)斷路器機(jī)構(gòu)箱元器件選擇和設(shè)備工藝進(jìn)行質(zhì)量追溯調(diào)查,并制定整改方案。
對(duì)后期更換的220千伏斷路器三相不一致保護(hù),嚴(yán)格按照《十八項(xiàng)電網(wǎng)重大反事故措施》,第15.7.8條,校驗(yàn)涉及直接跳閘重要回路采用的繼電器動(dòng)作電壓和動(dòng)作功率。對(duì)斷路器非全相保護(hù)回路進(jìn)行完善化改造,避免回路中繼電器誤動(dòng)導(dǎo)致設(shè)備跳閘。對(duì)三相不一致保護(hù)信號(hào)回路進(jìn)行完善整改,實(shí)現(xiàn)中間出口繼電器和時(shí)間繼電器動(dòng)作,在后臺(tái)監(jiān)控信號(hào)上的相互獨(dú)立,確保動(dòng)作監(jiān)控信號(hào)零死角。
在以后的驗(yàn)收工作中針對(duì)斷路器機(jī)構(gòu),對(duì)重要隱蔽性的繼電器等元器件進(jìn)行破壞性解體對(duì)開(kāi)出接點(diǎn)進(jìn)行抽檢,防止設(shè)備元器件內(nèi)部隱蔽性動(dòng)作接點(diǎn)存在隱患。
建議省公司對(duì)該斷路器設(shè)備制造廠家,進(jìn)行設(shè)備質(zhì)量考核。對(duì)本次斷路器跳閘隱患進(jìn)行深入排查治理,制定、落實(shí)整改計(jì)劃、整改方案及防范措施。
二○一三年五月十六日
第二篇:一起因軸振大導(dǎo)致小汽輪機(jī)跳閘事故的分析與處理
一起因軸振大導(dǎo)致小汽輪機(jī)跳閘事故的分析與處理
摘要:隨著現(xiàn)代火力發(fā)電機(jī)組容量的不斷增加,汽動(dòng)給水泵已逐漸代替電動(dòng)給水泵,成為主給水泵,承擔(dān)著向鍋爐連續(xù)提供具有足夠壓力、流量和相當(dāng)溫度的水的重任。而小汽輪機(jī)(以下簡(jiǎn)稱小機(jī))作為汽動(dòng)給水泵的驅(qū)動(dòng)設(shè)備,其能否安全可靠地運(yùn)行,直接關(guān)系到鍋爐設(shè)備及整個(gè)發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行。茂名臻能熱電有限公司#7機(jī)組A小機(jī)在沖轉(zhuǎn)時(shí),因軸承振動(dòng)超過(guò)極限值,導(dǎo)致A小機(jī)在兩次沖轉(zhuǎn)過(guò)程中均發(fā)生跳閘事故。該文針對(duì)此次跳閘事件進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)處理及整改措施。
關(guān)鍵詞:小汽輪機(jī) 沖轉(zhuǎn) 軸承振動(dòng) 跳閘
中圖分類號(hào):TM73 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)02(b)-0064-02
設(shè)備概況
茂名臻能熱電有限公司#7機(jī)組汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)廠引進(jìn)日立技術(shù)生產(chǎn)制造的超臨界壓力、一次中間再熱、沖動(dòng)式、單軸、三缸四排汽、雙背壓、抽汽凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)為:CC600/523-24.2/4.2/1.0/566/566,最大連續(xù)出力為662MW,額定出力為600 MW。其中給水泵組系統(tǒng)包括兩臺(tái)50%容量的汽動(dòng)給水泵及其驅(qū)動(dòng)小汽輪機(jī);汽動(dòng)給水泵前置泵及其驅(qū)動(dòng)電機(jī);30%容量的電動(dòng)給水泵。汽動(dòng)給水泵組中小汽輪機(jī)的設(shè)計(jì)參數(shù)如表1。事件經(jīng)過(guò)
2014年6月5日3時(shí)39分57秒,#7機(jī)組跳機(jī),經(jīng)檢查是電氣方面的原因引起的,處理好故障后,重新開(kāi)機(jī)。
12時(shí)44分22秒,開(kāi)始沖轉(zhuǎn)A小機(jī),設(shè)置升速率150r/min,沖到800 r/min時(shí),停留5min,接著再次設(shè)置升速率150 r/min,設(shè)置目標(biāo)轉(zhuǎn)速1800 r/min。
12時(shí)57分47秒,轉(zhuǎn)速為1316 r/min時(shí),A小機(jī)跳閘,跳閘首出為“A小機(jī)軸振大停機(jī)”。查得A小機(jī)前軸振動(dòng)X向?yàn)?84 μm,超出極限值175 μm。
全面檢查DCS參數(shù)及就地?zé)o異常后,13時(shí)03分23秒重新開(kāi)始沖轉(zhuǎn)A小機(jī),升速率300 r/min,目標(biāo)轉(zhuǎn)速1800 r/min。
13時(shí)07分35秒,轉(zhuǎn)速為1454r/min時(shí),A小機(jī)再次跳閘,跳閘首出依然是“A小機(jī)軸振大停機(jī)”。查得A小機(jī)前軸振動(dòng)X向?yàn)?81μm。
兩次沖轉(zhuǎn)過(guò)程A小機(jī)轉(zhuǎn)速和軸振趨勢(shì)如圖1。事件原因分析
(1)對(duì)潤(rùn)滑油油壓、油溫檢查,A小機(jī)潤(rùn)滑油母管油壓0.374 Mpa一直不變,油溫在45 ℃左右,油質(zhì)正常,因此判斷潤(rùn)滑油不是影響軸振大的因素。
(2)沖轉(zhuǎn)前,A小機(jī)汽缸上半溫度220 ℃,汽缸下半溫度190 ℃,絕對(duì)膨脹值為3.5 mm。上下缸溫度均在熱態(tài)啟動(dòng)參數(shù)范圍內(nèi),膨脹值也正常,因此無(wú)須中低速暖機(jī),所以排除暖機(jī)不充分的因素。
(3)查DCS記錄,沖轉(zhuǎn)前及沖轉(zhuǎn)后在偏心儀退出前偏心值一直在42 μm左右,屬正常值,說(shuō)明軸振大不是由于大軸過(guò)度彎曲造成的。
(4)沖轉(zhuǎn)前已經(jīng)對(duì)A小機(jī)高低壓進(jìn)汽管道進(jìn)行充分疏水暖管,沖轉(zhuǎn)后A小機(jī)低壓主汽門前蒸汽溫度一直維持270 ℃左右,A小機(jī)調(diào)節(jié)級(jí)后蒸汽溫度235 ℃左右,蒸汽壓力1.0 Mpa,蒸汽溫度和壓力都沒(méi)有大幅度波動(dòng),蒸汽過(guò)熱度達(dá)55 ℃以上,因此判斷A小機(jī)軸振大是由于發(fā)生水沖擊的可能性較小。
(5)對(duì)軸承進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)各軸瓦溫度在45~48 ℃之間,且就地用聽(tīng)針聽(tīng)各軸承位置聲音比較清脆、規(guī)律,無(wú)太多的嘈雜聲,所以分析因軸承損壞導(dǎo)致軸振大的可能性也較小。
(6)排汽溫度過(guò)高會(huì)導(dǎo)致汽缸變形,使轉(zhuǎn)子偏離中心線,造成動(dòng)靜摩擦,也是誘發(fā)軸振大的一個(gè)因素。經(jīng)查,A小機(jī)排汽溫度一直在42 ℃上下,就地檢查汽缸外形及排汽管并無(wú)變形,與汽缸相連接的部件也沒(méi)有發(fā)生蠕變現(xiàn)象,所以排除排汽溫度高對(duì)A小機(jī)軸振大的影響。
(7)最后在就地反復(fù)檢查,發(fā)現(xiàn)就地新裝設(shè)的小機(jī)排汽缸減溫水手動(dòng)門開(kāi)度很大,幾乎全開(kāi)。由于小機(jī)在設(shè)計(jì)時(shí)沒(méi)有減溫水管設(shè)計(jì),為了防止小機(jī)沖轉(zhuǎn)時(shí)因蒸汽量少導(dǎo)致排汽溫度過(guò)高,后來(lái)在排汽缸加裝了排汽缸減溫水管及一個(gè)手動(dòng)門。減溫水噴頭裝設(shè)的位置較高,分析是因?yàn)闇p溫水手動(dòng)門開(kāi)度過(guò)大,導(dǎo)致過(guò)量的減溫水未經(jīng)霧化直接噴射在小機(jī)轉(zhuǎn)子葉片上,使轉(zhuǎn)子受力不均,最后導(dǎo)致小機(jī)軸振大停機(jī)。處理及整改
(1)分析出是減溫水手動(dòng)門開(kāi)度過(guò)大后,即派人先把門全關(guān),重新開(kāi)始沖轉(zhuǎn)A小機(jī),待排汽溫度升高到80 ℃以上時(shí),才稍開(kāi)一點(diǎn)減溫水手動(dòng)門。經(jīng)處理,A小機(jī)在沖轉(zhuǎn)至前兩次跳閘轉(zhuǎn)速(1316 r/min、1454 r/min)時(shí),軸振最大值處分別為10.7 μm、13.7 μm,振動(dòng)明顯比前兩次小,最后A小機(jī)于17時(shí)21分48秒成功沖轉(zhuǎn)至3100 r/min(正常運(yùn)行時(shí)最低轉(zhuǎn)速),檢查排汽溫度為45.4℃,在正常范圍內(nèi)。關(guān)小減溫水手動(dòng)門前后A小機(jī)軸振最大處數(shù)值比較如表2。
(2)打開(kāi)減溫水手動(dòng)門時(shí),發(fā)現(xiàn)只要稍開(kāi)一點(diǎn)(大概1/20圈),排汽溫度就很快從80多攝氏度降到40多攝氏度,因此分析是減溫水管徑過(guò)大,導(dǎo)致即使手動(dòng)門在很小開(kāi)度就會(huì)有較大量的水進(jìn)入排汽缸,因此決定在減溫水手動(dòng)門后加裝節(jié)流孔板,這樣就能更好更容易地控制減溫水量,具體整改如圖2。結(jié)語(yǔ)
通過(guò)此次事故的處理及對(duì)排汽缸減溫水管的整改,在以后幾次的啟動(dòng)沖轉(zhuǎn)過(guò)程中,A小機(jī)再也沒(méi)有發(fā)生過(guò)因軸振大而跳閘的事故,保證了#7機(jī)組的順利啟動(dòng)及安全運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
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第三篇:35kV變電站斷路器跳閘異常分析與處理
2012年新疆電力行業(yè)專業(yè)技術(shù)監(jiān)督工作會(huì)議論文
35kV變電站斷路器跳閘異常分析與處理
[內(nèi)容摘要]35kV寧清變電站2號(hào)主變35kV側(cè)3502斷路器跳閘,運(yùn)行人員試送不成功,檢修人員對(duì)一次、二次設(shè)備進(jìn)行檢查后送電,送電過(guò)程中初步判斷為1號(hào)升壓變故障,遂退出一號(hào)升壓變。3502斷路器再次跳閘后,經(jīng)過(guò)仔細(xì)檢查研究發(fā)現(xiàn)為直流蓄電池故障,導(dǎo)致控母、合母電壓異常,在導(dǎo)閘操作過(guò)程中造成裝置異常,產(chǎn)生誤動(dòng)。[關(guān)鍵詞]升壓變;蓄電池;控母 1 前言
35kV石清線帶35kV寧清變,35kV寧清變35kV2號(hào)主變運(yùn)行,35kV2號(hào)主變10kV側(cè)1002斷路器連接在10kV寧清水電站10kV母線上,10kV清牧線、10kV清團(tuán)線、10kV清塔線在10kV寧清水電站10kV母線上運(yùn)行,10kV清團(tuán)線連接團(tuán)結(jié)水電站,10kV寧清水電站1號(hào)、2號(hào)發(fā)電機(jī)組通過(guò)400V變10kV升壓變壓器連接于10kV寧清水電站10kV母線上,廠用電和35kV寧清變站用電源連接在寧清水電站升壓變壓器400V側(cè)。2 設(shè)備基本概況
35kV寧清變電站于1982年投入運(yùn)行。35kV2號(hào)主變3502斷路器保護(hù)裝置型號(hào)為華電生產(chǎn)的WKT-F2型線路微機(jī)保護(hù)裝置,投運(yùn)日期為2003年12月。2009年2月9日配電工區(qū)曾與生技部協(xié)調(diào),35kV 2號(hào)主變后備保護(hù)更改為3502斷路器保護(hù)裝置,CT變比為75/5,1002斷路器無(wú)保護(hù)運(yùn)行。3 發(fā)現(xiàn)故障及原因分析
2009年9月19日接到局生技部通知,9月19日12:41分35kV寧清變35kV 2號(hào)主變3502斷路器跳閘。配電工區(qū)保護(hù)班于9月19日17:402012年新疆電力行業(yè)專業(yè)技術(shù)監(jiān)督工作會(huì)議論文
到達(dá)35kV寧清變電站進(jìn)行停電檢查。
3.2 初步檢查情況 1、35kV寧清變電站于1982年投入運(yùn)行。35kV 2號(hào)主變3502斷路器保護(hù)裝置,型號(hào)為華電生產(chǎn)的WKT-F2型線路微機(jī)保護(hù)裝置,投運(yùn)日期為2003年12月。保護(hù)裝置動(dòng)作信號(hào)燈點(diǎn)亮,且裝置報(bào)文如下:
裝置時(shí)間 10:27:40.641 10:28:56.521 11:38:12.269 11:40:45.337
裝置報(bào)文 過(guò)流跳閘 開(kāi)關(guān)分閘 過(guò)流跳閘 開(kāi)關(guān)分閘
(保護(hù)裝置動(dòng)作時(shí)間確認(rèn):根據(jù)9月19日保護(hù)班工作人員在35kV寧清變所做試驗(yàn)時(shí)記錄的報(bào)文時(shí)間和實(shí)際時(shí)間(保護(hù)報(bào)文時(shí)間為05:15,實(shí)際時(shí)間為13:19)推測(cè),報(bào)文時(shí)間滯后實(shí)際時(shí)間9小時(shí))。
其他保護(hù)裝置并無(wú)任何報(bào)文,初步判斷為3502斷路器后備保護(hù)裝置動(dòng)作跳閘。
2、根據(jù)運(yùn)行值班人員所述,35kV 2號(hào)主變跳閘,匯報(bào)調(diào)度后重新試投依然不成功,將2號(hào)主變及10kV線路轉(zhuǎn)換為冷備狀態(tài)。
3、此次事故為35kV2號(hào)主變跳閘,辦理事故搶修單后保護(hù)班對(duì)2號(hào)主變低壓側(cè)、高壓側(cè)二次回路及高壓側(cè)保護(hù)裝置進(jìn)行初步檢查,試驗(yàn)班對(duì)一次設(shè)備進(jìn)行了直阻、及絕緣測(cè)試,檢修班對(duì)二側(cè)斷路器機(jī)構(gòu)進(jìn)行了檢查。
4、檢查繼電保護(hù)調(diào)試記錄,2月9日配電工區(qū)曾與生技部協(xié)調(diào),35kV 2號(hào)主變后備保護(hù)更改為3502斷路器保護(hù)裝置,CT變比為75/5,1002斷路器無(wú)保護(hù)運(yùn)行,主變本體銘牌為高壓側(cè)最大短路電流為30A,低壓側(cè)為109.9A,35kV2號(hào)主變后備保護(hù)裝置定值為:速斷:32A,時(shí)間0S;過(guò)流:3.3A,時(shí)間0.3S,判斷2號(hào)主變高壓側(cè)斷路器跳閘,低壓側(cè)不跳為正確動(dòng)2012年新疆電力行業(yè)專業(yè)技術(shù)監(jiān)督工作會(huì)議論文
作。5、10kV清塔線CT變比50/5,定值為54A;10kV清團(tuán)線CT變比200/5,定值為140A; 10kV清牧線CT變比200/5,定值為170A。
6、用鉗型電流表測(cè)量3502斷路器保護(hù)裝置電流,A相為0.02A,C相為0.03A,B相電流回路在斷路器機(jī)構(gòu)箱處被短接;初步檢查電流回路二次接線正確。7、3502斷路器機(jī)構(gòu)箱密封嚴(yán)實(shí),跳合閘回路二次電位正確,外觀檢查良好。8、3502斷路器保護(hù)裝置過(guò)流脫扣保護(hù)于2008年9月進(jìn)行過(guò)定檢,向運(yùn)行人員協(xié)調(diào)要對(duì)斷路器進(jìn)行傳動(dòng)試驗(yàn),運(yùn)行人員匯報(bào)調(diào)度不同意因此并未對(duì)斷路器進(jìn)行傳動(dòng)試驗(yàn)。
9、對(duì)35kV2號(hào)主變3502斷路器保護(hù)裝置進(jìn)行校驗(yàn),從端子排處A421通入1A電流,保護(hù)裝置顯示A相保護(hù)電流為1A,測(cè)量電流顯示為15A;從端子排處C421通入1A電流,保護(hù)裝置顯示C相二次電流為1A,測(cè)量電流顯示為15A;驗(yàn)證了保護(hù)裝置采樣正確。
10、按35kV 2號(hào)主變保護(hù)定值單:(昌電繼字第2-2006471號(hào))進(jìn)行保護(hù)裝置定值核對(duì)并驗(yàn)證裝置試驗(yàn):
速斷:Idz=32A/0S 由于試驗(yàn)儀器通入電流較大,因此將速斷值更改為11A后裝置實(shí)際動(dòng)作值為11.2 A/0S 過(guò)流:Idz=3.3A/0S
裝置實(shí)際動(dòng)作值為3.5A 重合閘退出
CT變比75/5 2012年新疆電力行業(yè)專業(yè)技術(shù)監(jiān)督工作會(huì)議論文
11、因35kV 2號(hào)主變施工圖紙并未移交于配電工區(qū),因此保護(hù)班人員在對(duì)保護(hù)裝置二次回路檢查時(shí)只能與保護(hù)裝置背板進(jìn)行核對(duì)檢查,經(jīng)檢查判斷二次回路正確無(wú)誤。
12、對(duì)保護(hù)裝置進(jìn)行定值試驗(yàn)、二次回路、及一次設(shè)備檢查無(wú)誤后由運(yùn)行人員向調(diào)度匯報(bào)要求再次送電,在送電過(guò)程中,根據(jù)調(diào)度要求將2號(hào)主變低壓側(cè)10021隔離開(kāi)關(guān)斷開(kāi)對(duì)2號(hào)主變送電,9月19日12:35分2號(hào)主變送電正常,后調(diào)度要求將1002斷路器拉開(kāi),合上10021隔離開(kāi)關(guān),最后合上1002斷路器,12:57分送電正常。
13、運(yùn)行人員匯報(bào)調(diào)度后要求將10kV1號(hào)升壓變并網(wǎng),在運(yùn)行人員對(duì)10kV1號(hào)升壓變送電至高壓側(cè)時(shí),35kV 2號(hào)主變?cè)俅翁l,保護(hù)班人員在檢查保護(hù)裝置報(bào)文時(shí)發(fā)現(xiàn)2號(hào)主變后備保護(hù)裝置不能顯示,復(fù)位裝置后現(xiàn)象依然存在,將保護(hù)裝置電源拉開(kāi)后給上正常。
14、初步判斷為1號(hào)升壓變故障,在重新辦理事故搶修單并做好安全措施后由試驗(yàn)班對(duì)1號(hào)升壓變本體及電纜進(jìn)行絕緣測(cè)試,檢查均正常。
15、與生技部協(xié)調(diào)后并告知調(diào)度要求運(yùn)行人員不投入10kV1號(hào)升壓變,運(yùn)行人員根據(jù)調(diào)度命令再次投入35kV 2號(hào)主變后正常。16、2009年9月20日35kV寧清變電站35kV 2#主變?cè)俅翁l,其原因?yàn)椋?)13:45分寧清變電站站內(nèi)切割機(jī)電源為低壓廠用電源(直接從所變低壓側(cè)接取,未經(jīng)過(guò)空開(kāi)),切割機(jī)電源有短路情況,值班員在查找故障時(shí)因拉開(kāi)低壓廠用屏、斷開(kāi)3502斷路器二次保護(hù)電源時(shí)造成3502跳閘;2)14:14分,第一次對(duì)35kV 2號(hào)主變?cè)囁停簩幥遄冸娬?#主變3502斷路器在合位,值班人員在合第二條10kV清牧線時(shí)(第一條出線10kV清塔線已2012年新疆電力行業(yè)專業(yè)技術(shù)監(jiān)督工作會(huì)議論文
合好),使35kV 2號(hào)主變3502斷路器再次跳閘;3)15:15分,第二次試送:寧清變電站35kV 2號(hào)主變3502斷路器在合位時(shí),合1002斷路器正常后,合10kV電壓互感器時(shí),35kV 2號(hào)主變3502斷路器又一次跳閘。
17、配電工區(qū)于18:58分到達(dá)35kV寧清變電站,由于35kV2號(hào)主變已投入運(yùn)行,協(xié)調(diào)調(diào)度與生技部不能將2號(hào)主變退出。詢問(wèn)運(yùn)行人員告知為:2號(hào)主變主保護(hù)中保護(hù)動(dòng)作燈點(diǎn)亮,保護(hù)報(bào)文為重瓦斯動(dòng)作,運(yùn)行人員根據(jù)調(diào)度命令斷開(kāi)主保護(hù)裝置電源,退出35kV2號(hào)主變保護(hù)分閘壓板。
18、保護(hù)班人員檢查報(bào)文時(shí)發(fā)現(xiàn)3502斷路器保護(hù)裝置測(cè)量電流A相為40.6A,C相沒(méi)有電流,確認(rèn)裝置采樣不正確。
19、配電工區(qū)對(duì)1號(hào)升壓變及10kV電壓互感器進(jìn)行絕緣、直阻、耐壓測(cè)試,試驗(yàn)數(shù)據(jù)正常,于2009年9月21日凌晨12:47分結(jié)束工作。
20、接配電工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)電話于2009年9月21日早晨11:08分再次到達(dá)35kV寧清變電站對(duì)變電站內(nèi)二次回路進(jìn)行檢查。
21、檢查35kV 2號(hào)主變3502斷路器機(jī)構(gòu)箱、主變本體端子箱、1002斷路器端子箱、保護(hù)屏二次回路、壓板二次接線,回路正確。
22、對(duì)站內(nèi)直流系統(tǒng)進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn):蓄電池型號(hào)為NP65-12 12V
65Ah 蓄電池屏有17節(jié)電池,電池有鼓肚及漏液現(xiàn)象,測(cè)量控制電源:271V,合閘電源:302V,正對(duì)地:+166V,負(fù)對(duì)地:-134V,測(cè)量單節(jié)電池電壓:
(1)13.6V
2)13.7V
3)13.6V
4)13.7V
5)13.7V
6)13.6V
7)13.68V
8)80.0V
9)12.3V
10)13.6V
11)13.6V
12)13.7V
13)13.7V
14)13.6V 15)13.6V
16)13.5V
17)13.6V 2012年新疆電力行業(yè)專業(yè)技術(shù)監(jiān)督工作會(huì)議論文
第八節(jié)電池已壞,由此也可判斷蓄電池電壓過(guò)高,造成控制電源過(guò)高,在裝置上對(duì)斷路器進(jìn)行操作時(shí)控制電源對(duì)裝置沖擊,長(zhǎng)期運(yùn)行使得保護(hù)裝置運(yùn)行不穩(wěn)定,造成保護(hù)裝置采樣不準(zhǔn)確,保護(hù)裝置有誤動(dòng)的可能性。
23、與生技部協(xié)調(diào)后,退出35kV2號(hào)主變保護(hù)壓板(軟壓板、硬壓板)運(yùn)行,再將10kV1號(hào)升壓變并網(wǎng)運(yùn)行。
24、在將1號(hào)升壓變投入運(yùn)行前操作廠用變低壓側(cè)勵(lì)磁開(kāi)關(guān)時(shí),發(fā)現(xiàn)3502斷路器保護(hù)裝置報(bào)文顯示為“開(kāi)關(guān)分閘”,保護(hù)裝置未發(fā)保護(hù)出口信號(hào)。
3.2 缺陷及處理
(1)根據(jù)保護(hù)裝置的報(bào)文判斷,9月19日3502斷路器跳閘是因?yàn)楣收显斐傻模槐Wo(hù)裝置正確動(dòng)作。
(2)由于該變電站直流系統(tǒng)與保護(hù)裝置長(zhǎng)時(shí)間無(wú)人維護(hù),蓄電池投運(yùn)至今從未進(jìn)行過(guò)蓄電池電壓測(cè)試,造成直流系統(tǒng)的崩潰。電池電壓過(guò)高(控制274V)造成保護(hù)裝置采樣不準(zhǔn)確,CPU板損壞,值班員在倒閘操作時(shí)系統(tǒng)有一點(diǎn)波動(dòng)就造成保護(hù)裝置出口。
(3)35kV寧清變10kV三條線路保護(hù)均為過(guò)流脫扣保護(hù),而主變3502斷路器有保護(hù)裝置,動(dòng)作靈敏度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于過(guò)流脫扣保護(hù)的動(dòng)作靈敏度。9月19日保護(hù)裝置過(guò)流動(dòng)作值3.3A換算為一次值是49.5A(CT變比75/5),已經(jīng)遠(yuǎn)大于10kV線路保護(hù)的定值。判斷為10kV線路故障越級(jí)造成3502斷路器保護(hù)裝置動(dòng)作跳開(kāi)了3502斷路器,過(guò)流脫扣時(shí)間和動(dòng)作值無(wú)法準(zhǔn)確驗(yàn)證。
(4)而運(yùn)行人員在操作10kV1#升壓變時(shí)1001斷路器沒(méi)有跳開(kāi)原因是2009年3月份將原1001斷路器被換下,而現(xiàn)在的1001斷路器保護(hù)是否為過(guò)2012年新疆電力行業(yè)專業(yè)技術(shù)監(jiān)督工作會(huì)議論文
流脫扣,而實(shí)際變比是多少并不知道,而此次并沒(méi)有先動(dòng)作,可判斷此斷路器定值、時(shí)間均大于線路及3502斷路器保護(hù)裝置定值。
(5)35kV 3502斷路器保護(hù)裝置為線路保護(hù)裝置且嚴(yán)重老化不滿足主變保護(hù)裝置要求,對(duì)3條10kV線路保護(hù)均為過(guò)流脫扣,無(wú)法與3502斷路器進(jìn)行時(shí)限配合。
(6)系統(tǒng)電池?fù)p壞造成電壓長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)高,保護(hù)裝置運(yùn)行不可靠,有誤動(dòng)的可能性。
(7)站和升壓站一次系統(tǒng)接線不規(guī)范,容易造成低壓簡(jiǎn)單故障越級(jí),擴(kuò)大事故范圍。4 防范措施
(1)對(duì)該站直流系統(tǒng)與3502斷路器保護(hù)裝置進(jìn)行更換。
(2)對(duì)保護(hù)裝置二次線進(jìn)行整理,并進(jìn)行標(biāo)記,嚴(yán)防產(chǎn)生寄生回路。(3)配合10月11號(hào)停電對(duì)3502斷路器進(jìn)行傳動(dòng)試驗(yàn)并進(jìn)行小修。(4)對(duì)1002斷路器加裝保護(hù)裝置,以實(shí)現(xiàn)和10kV三條線路的保護(hù)配合。
(5)盡快協(xié)調(diào)進(jìn)一步完善對(duì)35kV寧清變電站和35kV寧清發(fā)電站的運(yùn)維職責(zé)劃分。
(6)對(duì)值班員進(jìn)行保護(hù)裝置的基礎(chǔ)培訓(xùn);加大水電管理和設(shè)備巡視、維護(hù)力度。
(7)通過(guò)技改、大修項(xiàng)目上報(bào),全面整治35kV寧清變一次、二次設(shè)備,提高運(yùn)行可靠性。5 結(jié)束語(yǔ) 2012年新疆電力行業(yè)專業(yè)技術(shù)監(jiān)督工作會(huì)議論文
在電網(wǎng)安全運(yùn)行中,保護(hù)裝置的性能與運(yùn)行維護(hù)起著決定性的作用,因此工作人員務(wù)必要時(shí)刻關(guān)注保護(hù)裝置的運(yùn)行性能并加強(qiáng)運(yùn)行維護(hù),使保護(hù)裝置的運(yùn)行性能提到到最大限度,使電網(wǎng)運(yùn)行在讓社會(huì)最放心的狀態(tài)下。
第四篇:GIS斷路器就地合閘引發(fā)越級(jí)跳閘的事故分析
GIS斷路器就地合閘引發(fā)越級(jí)跳閘的事故分析
【摘要】全封閉組合電器(GIS設(shè)備)因其占用空間小、開(kāi)斷容量大、運(yùn)行可靠性高的優(yōu)點(diǎn),在電力系統(tǒng)得到了廣泛的應(yīng)用,尤其是新建的110kV及以上變電站設(shè)備幾乎全部采用全封閉組合電器。但GIS設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)與傳統(tǒng)設(shè)備相比有諸多不同點(diǎn)。本文以一起全封閉組合電器斷路器在匯控柜就地合閘,線路故障GIS斷路器拒動(dòng)引起主變后備保護(hù)越級(jí)跳閘的事故為例,詳細(xì)分析了造成此次事故的原因,深入分析了GIS斷路器二次回路的相關(guān)原理,并提出解決方法和整改措施。
【關(guān)鍵詞】全封閉組合電器;變電運(yùn)行;越級(jí)跳閘;二次回路
引言
六氟化硫全封閉組合電器設(shè)備,是一種體積更小、容量更大、電氣開(kāi)斷性能更好的電氣設(shè)備,用它組成的“氣體絕緣成套變電站”-Gas Insulation Substastion-簡(jiǎn)稱“GIS”,是由斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、接地刀閘、PT、CT、避雷器組成的成套裝置,對(duì)高電壓深入工況、城市用電負(fù)荷中心,具有很高應(yīng)用價(jià)值,越來(lái)越為世界各國(guó)的制造、設(shè)計(jì)及使用部門重視。[1]
本文以某地區(qū)220kV變電站,110kVGIS斷路器匯控柜就地合閘對(duì)線路送電時(shí),因線路電纜中端桿中相避雷器爆炸引線對(duì)塔體放電,GIS斷路器拒絕跳閘引起主變中后備保護(hù)越級(jí)跳閘,造成1號(hào)主變110kV側(cè)開(kāi)關(guān)跳閘,110kV甲母線失壓為例,深入分析了造成此次事故的原因,進(jìn)一步分析了GIS斷路器二次回路的原理及設(shè)計(jì)中存在的缺陷,并針對(duì)這一設(shè)計(jì)缺陷提出具體的、可行的整改措施。
1.事故發(fā)生過(guò)程
該220kV變電站的110kV全封閉組合電器型號(hào)為ZF10-126。正常情況下,GIS斷路器的操作應(yīng)在主控制室的后臺(tái)機(jī)遙控進(jìn)行,禁止在GIS匯控柜(就地控制柜)就地操作斷路器。
事故經(jīng)過(guò):2013年7月2日,天氣晴。08時(shí)46分,110kV故障線路113開(kāi)關(guān)因線路故障跳閘,重合失??;10時(shí)44分,調(diào)度命令110kV故障線路113開(kāi)關(guān)由熱備用轉(zhuǎn)冷備用,線路由冷備用轉(zhuǎn)檢修。線路檢修開(kāi)始。
14時(shí)50分,線路檢修結(jié)束,調(diào)度通知線路送電。在送電過(guò)程中因后臺(tái)機(jī)死機(jī),當(dāng)值變電站值班員在后臺(tái)機(jī)沒(méi)有恢復(fù)正常的情況下,擅自到該線路110kV匯控柜進(jìn)行就地操作,將匯控柜上斷路器“遠(yuǎn)方/就地切換開(kāi)關(guān)”由“遠(yuǎn)方”切至“就地”位置,就地合上110kV故障線路斷路器,因線路電纜中端桿中相避雷器爆炸對(duì)地造成短路,線路保護(hù)動(dòng)作而線路斷路器拒動(dòng),導(dǎo)致1號(hào)主變中后備動(dòng)作越級(jí)跳開(kāi)1號(hào)主變110kV側(cè)101總開(kāi)關(guān),導(dǎo)致110kV甲段母線失壓。因下級(jí)變電站備自投裝置動(dòng)作正確,未造成對(duì)外停電,未造成較壞的社會(huì)影響。
2.事故原因分析
根據(jù)《青島供電公司GIS設(shè)備運(yùn)行規(guī)程》規(guī)定:“GIS斷路器可通過(guò)后臺(tái)機(jī)或測(cè)控屏遙控操作,禁止在匯控柜就地操作?!盵2]
正常運(yùn)行時(shí),斷路器“遠(yuǎn)方/就地切換開(kāi)關(guān)”應(yīng)切至“遠(yuǎn)方”位置,此時(shí)允許主控制室進(jìn)行遙控分、合閘。
遙控分閘操作:主控制室――測(cè)控屏――斷路器操作箱――分閘回路――遙控分閘接點(diǎn)接通――接通分閘回路。遙控合閘操作:主控制室――測(cè)控屏――斷路器操作箱――合閘回路――遙控合閘接點(diǎn)接通――接通合閘回路。
當(dāng)斷路器“遠(yuǎn)方/就地切換開(kāi)關(guān)”切至“就地”位置時(shí),遙控接點(diǎn)斷開(kāi),遙控分閘、合閘回路斷開(kāi),就不能進(jìn)行遙控分、合閘操作,同時(shí)也切斷了保護(hù)跳閘回路。此時(shí)若線路發(fā)生故障,線路保護(hù)正確動(dòng)作,斷路器將拒動(dòng),將造成變壓器后備保護(hù)動(dòng)作,越級(jí)跳閘。[2]
在本次事故中,工作人員在變電站站端后臺(tái)機(jī)死機(jī)的情況下,現(xiàn)場(chǎng)將GIS匯控柜斷路器“遠(yuǎn)方/就地切換開(kāi)關(guān)”切至就地位置,合上斷路器。恰巧送電電纜中端桿中相避雷器爆炸,線路保護(hù)動(dòng)作發(fā)出斷路器跳閘指令,而此時(shí)斷路器“遠(yuǎn)方/就地切換開(kāi)關(guān)”在就地位置,跳閘回路斷開(kāi),線路斷路器拒動(dòng)。經(jīng)過(guò)一定延時(shí)后,主變后備保護(hù)動(dòng)作,跳開(kāi)#1主變中壓側(cè)101斷路器,110kV甲母線失壓,造成此次事故。
3.整改措施
針對(duì)此次事故,提出以下可行的整改措施。
1)修改GIS斷路器控制回路,使保護(hù)回路與手動(dòng)回路分離,保護(hù)回路不經(jīng)斷路器“遠(yuǎn)方/就地切換開(kāi)關(guān)”,直接接入GIS操作機(jī)構(gòu)。[3]
此修改不改變GIS斷路器操作機(jī)構(gòu)內(nèi)部接線的情況下,而只是將主控室測(cè)控裝置發(fā)送的保護(hù)跳閘指令與手動(dòng)跳閘指令分開(kāi),成為獨(dú)立的兩個(gè)回路。手動(dòng)跳閘回路不做修改,只更改保護(hù)回路,使之不經(jīng)斷路器“遠(yuǎn)方/就地切換開(kāi)關(guān)”,直接短接至GIS斷路器操作機(jī)構(gòu)。
這種修改方法可以保證手動(dòng)回路功能全部正常,可以正常的進(jìn)行遙控(或就地)的分、合閘操作,同時(shí)可以保證當(dāng)斷路器“遠(yuǎn)方/就地切換開(kāi)關(guān)”切至“就地”位置時(shí),保護(hù)指令可以不經(jīng)斷路器“遠(yuǎn)方/就地切換開(kāi)關(guān)”,正常動(dòng)作于斷路器操作機(jī)構(gòu),使斷路器正常分、合閘操作,可以從根本上解決這一設(shè)計(jì)缺陷。
2)對(duì)GIS匯控柜“遠(yuǎn)方/就地切換開(kāi)關(guān)”本身進(jìn)行改造,加入鑰匙控制功能,將解鎖鑰匙納入防誤閉鎖裝置管理。
ZF10-126型GIS匯控柜中“解鎖/聯(lián)鎖操作把手”是使用鑰匙控制,只有插入鑰匙解鎖,才能將把手切至“解鎖”位置。同樣的原理,我們可以講斷路器“遠(yuǎn)方/就地切換開(kāi)關(guān)”也加入此功能。
正常運(yùn)行時(shí),解鎖鑰匙應(yīng)取下,并封存于智能解鎖鑰匙箱,在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程中進(jìn)行明確規(guī)定,GIS斷路器嚴(yán)禁匯控柜就地操作。當(dāng)遇到特殊情況必須在匯控柜就地操作時(shí),應(yīng)嚴(yán)格履行解鎖流程,由運(yùn)行管理部門的專責(zé)人批準(zhǔn)進(jìn)行解鎖。通過(guò)加入強(qiáng)制性閉鎖,也可以避免此類事故的發(fā)生。
3)制作操作提示卡,對(duì)匯控柜就地操作的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示,從運(yùn)維管理方面加強(qiáng)控制。
上述兩種方法雖然可以從根本上避免GIS斷路器匯控柜就地操作的風(fēng)險(xiǎn),然而二次回路的改造需要結(jié)合停電檢修進(jìn)行,無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)完成整改;而且,對(duì)現(xiàn)有的變電站GIS設(shè)備,也無(wú)法進(jìn)行“遠(yuǎn)方/就地切換開(kāi)關(guān)”的改造,加入閉鎖功能。因此,要在短時(shí)間內(nèi)避免此類事件的發(fā)生,加強(qiáng)運(yùn)維管理是相對(duì)快捷和有效的方式。
我們的做法是,制作“GIS斷路器就地操作提示卡”,提示卡以深黃色為底色,顯得醒目。對(duì)GIS斷路器就地操作的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行說(shuō)明,并粘貼在匯控柜斷路器操作把手旁,使操作人員可以一目了然。
4.總結(jié)
綜上所述,我們通過(guò)對(duì)此次事故的深入分析,充分認(rèn)識(shí)到GIS斷路器“遠(yuǎn)方/就地切換開(kāi)關(guān)”的重要性,又通過(guò)對(duì)GIS斷路器控制回路的分析,發(fā)現(xiàn)GIS斷路器控制回路存在的重大設(shè)計(jì)缺陷。只有將保護(hù)回路與手動(dòng)回路分離,才能從本質(zhì)上消除斷路器控制回路的缺陷。另外,對(duì)于新投運(yùn)的設(shè)備應(yīng)盡量要求廠家對(duì)斷路器“遠(yuǎn)方/就地切換開(kāi)關(guān)”加裝強(qiáng)制閉鎖鎖具,并加入防誤管理。同時(shí),對(duì)于現(xiàn)有的GIS設(shè)備,我們也可以通過(guò)設(shè)計(jì)提示卡等方法加強(qiáng)運(yùn)維管理,從管理層面避免此類事件的發(fā)生。
參考文獻(xiàn)
[1]林丕綸.六氟化硫全封閉式組合電器的特點(diǎn)及應(yīng)用[J].電氣工程應(yīng)用,1986,3:48-51.[2]侯延?H.淺談SF6全封閉組合電器的維護(hù)、檢修與管理[J].水力發(fā)電,2006,10:36-37.[3]趙志鴻.探究110 kVGIS電氣二次回路中存在的問(wèn)題[J],科技資訊,2014,33:98-99.[4]蘇東亮.220kVGIS斷路器跳閘回路缺陷探討[J],山東電力技術(shù),2014,98(2):54-56.作者簡(jiǎn)介
陳先凱,男,助理工程師,從事變電站運(yùn)維檢修工作。徐國(guó)強(qiáng),男,工程師,從事變電站運(yùn)維檢修工作。肖文軍,男,高級(jí)技師,從事變電站運(yùn)維檢修工作。周全越,男,助理工程師,從事變電站運(yùn)維檢修工作。
第五篇:質(zhì)量分析材料一
2017—2018學(xué)(上)六年級(jí) 英語(yǔ)期末測(cè)試質(zhì)量分析材料
一、整體來(lái)看。
本次命題體現(xiàn)素質(zhì)教育要求,加強(qiáng)考試內(nèi)容與學(xué)生生活實(shí)際的聯(lián)系,重視對(duì)學(xué)生運(yùn)用所 學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)和技能的考查,有利于促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)、活潑、主動(dòng)地學(xué)習(xí)。試卷從教材教學(xué)要 求和學(xué)生的實(shí)際水平出發(fā),著重考查學(xué)生聽(tīng)力、理解、運(yùn)用語(yǔ)言的能力,試題難易適度,題 型靈活多樣,符合新課標(biāo)的要求。
二、試題的特點(diǎn)。
(一)、注重了基礎(chǔ)知識(shí)的考查。
試卷中能充分體現(xiàn)考查學(xué)生基礎(chǔ)知識(shí)為主要目標(biāo)的命題原則,堅(jiān)持依據(jù)于課本,但又避免教材中機(jī)械的知識(shí),對(duì)于一些學(xué)生必須掌握的基礎(chǔ)知識(shí)作為重點(diǎn)考查的內(nèi)容。如:第一題、第二題、三題;因?yàn)檫@些基礎(chǔ)知識(shí)的掌握能更好地為今 后的學(xué)習(xí)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)、滲透了能力考查的要求。
英語(yǔ)作為語(yǔ)言,是一種交際的工具。小學(xué)英語(yǔ)教學(xué)根據(jù)小學(xué)生的年齡特點(diǎn)和語(yǔ)言學(xué)習(xí)的 規(guī)律,確立以聽(tīng)、說(shuō)、讀、寫(xiě)能力的培養(yǎng)為主要目標(biāo)。小學(xué)英語(yǔ)教學(xué)不僅要教給學(xué)生一些最基本的語(yǔ)言知識(shí),而且要教給學(xué)生運(yùn)用語(yǔ)言的方法和能力。本次測(cè)試在試卷的問(wèn)題設(shè)計(jì)上,不僅突出了對(duì)學(xué)生聽(tīng)、讀、寫(xiě)、能力的考察,而且增加了對(duì)學(xué)生閱讀理解能力和活用語(yǔ)言能 力的考查。
(三)、融英語(yǔ)教學(xué)與學(xué)生的生活實(shí)際,且體現(xiàn)了考查的全面性。小學(xué)英語(yǔ)的教學(xué)內(nèi)容貼近學(xué)生生活,本次測(cè)試試題內(nèi)容同樣體現(xiàn)了貼近學(xué)生生活的原 則,側(cè)重用已學(xué)過(guò)的英語(yǔ)知識(shí)解決實(shí)際問(wèn)題,既源于課本,又高于課本,充分體現(xiàn)了素質(zhì)教 育的內(nèi)涵,特別是補(bǔ)全句子。除了發(fā)揮測(cè)試的作用外,對(duì)考生今后學(xué)習(xí)英語(yǔ)、運(yùn)用英語(yǔ)也有 一定的啟迪。同時(shí),本次測(cè)試在全面考查學(xué)生基礎(chǔ)知識(shí)及基本技能的基礎(chǔ)上,重視對(duì)學(xué)生運(yùn) 用所學(xué)知識(shí)分析、解決實(shí)際問(wèn)題的能力,對(duì)學(xué)生應(yīng)具備的基本文化素質(zhì)和能力進(jìn)行了全面考 查。總之,整個(gè)試題的布局合理,題量適中,對(duì)教師的教學(xué)及學(xué)生的后續(xù)學(xué)習(xí)都有一定的導(dǎo) 向作用。
三、測(cè)試的總體情況分析。
本次測(cè)試,蒙班總分:3828.平均:57.1.及格率46%,優(yōu)秀率:16%,全班 69 人,漢班總分:2536.平均:74.5.及格率85%,優(yōu)秀率:44%,全班 34 人。兩處教學(xué)點(diǎn)班 級(jí)英語(yǔ)基礎(chǔ)扎實(shí)。但是要 100%及格,下學(xué)期還要努力輔導(dǎo)那個(gè)差生,他只是比常人學(xué)得慢 些,但是老師一定要相信他并且要幫他樹(shù)立學(xué)好英語(yǔ)的自信心。
四、各大題的做題情況分析與探究。
主要考查學(xué)生的語(yǔ)言基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能,包括詞、句的正確運(yùn)用和讀寫(xiě)能力 的考查。共八大塊內(nèi)容,分別為:
(一)補(bǔ)全單詞。
(二)單項(xiàng)選。
(三)從選項(xiàng)中選擇與劃線部分意義一致的選項(xiàng)。
(四)情景交際。以上四大題較簡(jiǎn)單,主要考查學(xué)生詞匯和問(wèn)答句子的基礎(chǔ) 知識(shí),做題情況較好。
(五)閱讀理解。閱讀句子詞匯,共十五小題,本題靈活,都是課本上的常識(shí)題,和生活實(shí) 際相連,主要是學(xué)生粗心和對(duì)這塊知識(shí)掌握不好。
(六)連詞成句。都是課本上的常識(shí)題。立崗的相對(duì)較好,雖然對(duì)這類問(wèn)題平時(shí)訓(xùn)練較多。但是學(xué)生不懂得把時(shí)間詞放后導(dǎo)致好幾個(gè)學(xué)生被扣分。
(七)句型轉(zhuǎn)換。這道題做錯(cuò)較多,究其原因,教師教會(huì)了學(xué)生轉(zhuǎn)換方法,學(xué)生 應(yīng)用的時(shí)候不夠靈活。
(八)快樂(lè)小寫(xiě)作。學(xué)生寫(xiě)的舉行不夠恰當(dāng),多練習(xí)。
從整個(gè)題的分析來(lái)看,學(xué)生掌握了基礎(chǔ)知識(shí),語(yǔ)言綜合運(yùn)用能力強(qiáng)。但做題還不能完全靈活運(yùn)用,并不夠細(xì)心。以上這些還有待于在今后的教學(xué)中得到加強(qiáng)。學(xué)生成績(jī)可看出: 只要再加強(qiáng)學(xué)生考試時(shí)細(xì)心程度的培養(yǎng),成績(jī)還有一點(diǎn)進(jìn)步空間。另外,對(duì)班上差生的培養(yǎng),需要再找方案??傮w看,兩個(gè)教學(xué)點(diǎn)的學(xué)生基礎(chǔ) 扎實(shí),加強(qiáng)理解語(yǔ)言的能力。