第一篇:鉆孔樁質(zhì)量問題整改措施(報(bào)告)
中化泉州石化外走馬埭1#~4#泊位工程
鉆孔灌注樁質(zhì)量整改措施
中化泉州石化外走馬埭1#~4#泊位工程項(xiàng)目經(jīng)理部
2011年8月5日
夾層或孤石。經(jīng)幾次會(huì)議分析,特別是 7 月 4 日會(huì)議后,從中化 巖土方面,滿總介紹本地強(qiáng)風(fēng)化巖為碎塊狀,強(qiáng)風(fēng)化含有中風(fēng)化微風(fēng) 化顆粒,造成了判別是否進(jìn)入中風(fēng)化巖的難題,甚至連一般地質(zhì)工程 師也不易判別,而施工單位一般判別為進(jìn)入中風(fēng)化巖,從水規(guī)院復(fù)核 孔發(fā)現(xiàn)本工程存在這一層夾層,這是誤判最直接客觀因素。㈢、整改措施
1、對(duì)于已經(jīng)澆注完成存在質(zhì)量問題的灌注樁整改措施 ①針對(duì)目前存在的具體問題及疑問,根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理單位的要求,對(duì)已經(jīng)澆注的 58 根樁,扣除樁底標(biāo)高高于設(shè)計(jì)底標(biāo)高 0.5m 以下的 18 根,其余 40 根樁全部作樁側(cè)鉆孔取樣。
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②根據(jù)鉆孔取樣的中(微)風(fēng)化巖面的高程,推斷鉆孔樁的入巖 深度。③根據(jù)入巖深度,依據(jù)設(shè)計(jì)提供的灌注樁補(bǔ)救措施要求,嚴(yán)格進(jìn) 行整改。不能整改的,堅(jiān)決重新鉆孔、重新灌樁。
2、今后灌注樁施工的保證措施 ①完善質(zhì)量保證體系,堅(jiān) 持 質(zhì) 量 第 一,進(jìn) 度 及 成 本 必 須 服 從 質(zhì) 量,各種資源的分配向質(zhì)量?jī)A斜。②增派有施工經(jīng)驗(yàn)技術(shù)人員,加大工程管理力度,圍繞加快工程施 工進(jìn)度、確保工程質(zhì)量。③嚴(yán)肅工藝紀(jì)律,召集施工協(xié)作隊(duì)伍,根據(jù)判巖新標(biāo)準(zhǔn)重新組織施 工協(xié)作隊(duì)伍進(jìn)行施工技術(shù)交底。④嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位制定的判巖新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行鉆孔灌注樁的入 巖、入巖鉆進(jìn)及終孔的驗(yàn)收。⑤灌注樁沖孔入巖后,將非巖石沉渣清排干凈,再繼續(xù)往下沖直 10cm 以上,直至能取出新鮮石渣樣,經(jīng)施工員自檢判定入巖后,通 知設(shè)計(jì)地質(zhì)工代、監(jiān)理、業(yè)主到現(xiàn)場(chǎng)重新?lián)迫≡鼧舆M(jìn)行判定,并以設(shè) 計(jì)代表地質(zhì)工代的意見為準(zhǔn),四方見證確認(rèn)為中(微風(fēng)化)巖后,測(cè) 量確認(rèn)入巖標(biāo)高,完成入巖判定工作。⑥判定入巖后,嵌巖段(3m)沖孔過程中,施工員每隔 1m 取一次 巖樣,并用留取渣樣。⑦沖孔過程中遇到異常情況,立即報(bào)告設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位,確保嵌巖 3m 段和樁端均落在中(微)風(fēng)化巖層中。
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⑧入巖繼續(xù)往下沖 2.7m 深度后,將孔底沉渣清除干凈后。再往下 沖孔 0.3m 以上,取出渣樣,施工員判定為中(微)化巖后,通知設(shè) 計(jì)地質(zhì)工代、監(jiān)理、業(yè)主到現(xiàn)場(chǎng)重新?lián)迫≡鼧舆M(jìn)行判定,并以設(shè)計(jì)代 表地質(zhì)工代的意見為準(zhǔn),四方見證確認(rèn)為中(微風(fēng)化)巖后,測(cè)量確 認(rèn)終孔標(biāo)高。⑨灌注樁沖孔過程中,認(rèn)真做好施工記錄。沖孔過程每隔 4 小時(shí)記 錄一次進(jìn)尺數(shù)據(jù)、地質(zhì)變化情況等。⑩沖孔標(biāo)高采取雙控標(biāo)準(zhǔn),即標(biāo)高與渣樣雙控,如果入巖(報(bào)巖)標(biāo)高高于設(shè)計(jì)入巖 1.0m 時(shí)見到中風(fēng)化巖樣,應(yīng)重新對(duì)該孔地質(zhì)進(jìn)行 地質(zhì)鉆探驗(yàn)證后,再?zèng)Q定入巖、終孔標(biāo)高。如果入
入巖(報(bào)巖)標(biāo)高高 于設(shè)計(jì)入巖標(biāo)高小于 1m 見到中(微)風(fēng)化巖樣,施工員判定為中(微)化巖后,通知設(shè)計(jì)地質(zhì)工代、監(jiān)理、業(yè)主到現(xiàn)場(chǎng)重新?lián)迫≡鼧舆M(jìn)行判 定,并以設(shè)計(jì)代表地質(zhì)工代的意見為準(zhǔn),四方見證確認(rèn)為中(微風(fēng)化)巖后,測(cè)量確認(rèn)入孔標(biāo)高。終孔標(biāo)高確認(rèn)同⑧。中化泉州石化外走馬埭 1#~4#泊位 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 2011 年 8 月 2 日
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第二篇:鉆孔樁演講稿(最終)
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家: 大家下午好!
我來自中建六局橋梁公司,今天非常榮幸地向各位領(lǐng)導(dǎo)及專家介紹 盤錦遼東灣新區(qū)內(nèi)湖大橋項(xiàng)目的樁基工程,目前隨著公路橋梁技術(shù)的發(fā)展,大直徑(不小于2.5m)超長(zhǎng)(不小于90m)鉆孔灌注樁被廣泛地用于各大工程,然而較一般鉆孔樁,它有著施工難度高、風(fēng)險(xiǎn)大、技術(shù)含量高等特點(diǎn),如何較好的控制施工質(zhì)量,是目前一大難題。本工程鉆孔灌注樁,最大樁徑3.0m,樁長(zhǎng)110m,在國(guó)內(nèi)外的大直徑超長(zhǎng)樁中也實(shí)屬罕見,下面我將向各位具體介紹本項(xiàng)目樁基工程施工過程中質(zhì)量控制的幾大亮點(diǎn)。
◎我主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行介紹。
一、工程概況;
二、鉆孔灌注樁的施工思路;
三、主要施工方法;
四、總結(jié)?!?/p>
一、工程簡(jiǎn)介
1、工程概況
本項(xiàng)目位于盤錦市遼東灣新區(qū),于2013年10月開工建設(shè),合同額13.8億元,建設(shè)項(xiàng)目分為東橋和中橋兩座特大橋。東橋工程主橋?yàn)樘禊Z造型單塔斜拉橋,主跨為單箱三室鋼箱梁,邊跨為單箱多室預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁,并且主橋采用的是塔梁固結(jié)、塔墩分離的結(jié)構(gòu)體系,引橋?yàn)閱蜗涠嗍翌A(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁橋;中橋工程主橋?yàn)橄禇U拱橋與連續(xù)梁的組合體系,系桿拱主梁采用鋼箱梁,引橋?yàn)閱蜗涠嗍翌A(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁橋。這兩座橋梁的鉆孔灌注樁共有492根,其中最大樁徑為3m,樁長(zhǎng)為110m。
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2、地形地貌及水文條件
本地區(qū)地形地貌及水文地質(zhì)條件較為復(fù)雜,橋址地處溫帶,東南臨近太平洋,西北靠歐亞大陸,氣候受季風(fēng)影響較大;渤海屬于內(nèi)陸海,屬于暖溫帶季風(fēng)氣候,從這張地圖上我們可以看到,該項(xiàng)目位于遼河在渤海灣入??谏稀6牒??,最大的特點(diǎn)就是水位高、土質(zhì)條件差等,本項(xiàng)目也不例外,它所處的位臵地表全部為人工吹填土,土質(zhì)條件較差,并且地下水埋藏較淺,在1.65-3.3m之間。
◎從這張地質(zhì)圖上我們可以看到,這里地下主要為粉質(zhì)粘土粉砂互層、粉質(zhì)粘土、細(xì)砂等,地表上還分布有淤泥層及素填土?!蛴梢陨峡梢钥闯?,對(duì)于如此大的樁徑和樁長(zhǎng) 在這樣不良的地質(zhì)條件下施工,難度可想而知。那么,怎么辦呢? ◎
二、鉆孔灌注樁施工思路
典型的大直徑超長(zhǎng)樁的施工難點(diǎn)為:
(1)成孔難度大,主要表現(xiàn)在:a、樁長(zhǎng)、直徑大,對(duì)鉆機(jī)的型號(hào)、鉆桿的剛度要求高;b、對(duì)成孔工藝要做謹(jǐn)慎選擇;c、對(duì)泥漿的質(zhì)量要求高,且根據(jù)施工進(jìn)展情況,隨時(shí)調(diào)整。
(2)混凝土灌注難度大,主要表現(xiàn)為:a、樁長(zhǎng)且樁底水壓大,初灌混凝土很難下灌,容易發(fā)生初灌失??;b、導(dǎo)管長(zhǎng)且水壓力大,對(duì)導(dǎo)管的強(qiáng)度和密封性能要求高;c、對(duì)混凝土質(zhì)量要求高,要求有較好的流動(dòng)性,尤其是塌落度要求隨時(shí)間損失小,初凝時(shí)間要長(zhǎng)。
前期經(jīng)過由公司、項(xiàng)目骨干成員組成技術(shù)團(tuán)隊(duì)的幾輪比選、論證,再通過與多家有經(jīng)驗(yàn)的隊(duì)伍進(jìn)行溝通,最終確定了主要難點(diǎn)控制的大致思路為:
一、由于樁基全部位于水中,且水深較淺(1.0-3.0m左右),所以本項(xiàng)目依托筑島的方式搭建樁基施工平臺(tái);
二、由于本地區(qū)淡水匱乏,故選用優(yōu)質(zhì)的膨潤(rùn)土海水泥漿進(jìn)行鉆孔護(hù)壁;
三、由于工期緊,本工程選用兩臺(tái)不同型號(hào)的旋挖鉆機(jī),通過二次接力的方式來快速成孔;
四、由于樁徑大,樁長(zhǎng)長(zhǎng),鋼筋籠的制作采用先設(shè)臵鋼筋臺(tái)座,然后在臺(tái)座上分段制作,再采用加長(zhǎng)絲直螺紋套筒 把鋼筋籠在下放過程中逐節(jié)連接,來保證鋼筋籠的施工質(zhì)量與施工進(jìn)度;
五、由于樁徑過大,為了保證初灌質(zhì)量,本工程采用灌注架的方式來澆筑首灌混凝土。首灌/12m ◎經(jīng)過上述主要難點(diǎn)控制論證后,我們給出了大直徑超長(zhǎng)樁的施工工藝流程圖?!?/p>
三、主要施工方法
下面具體介紹一下鉆孔樁主要的施工方法。
1、施工準(zhǔn)備
(1)鉆孔平臺(tái)及護(hù)筒制作
對(duì)于鉆孔平臺(tái),為了保證平臺(tái)的穩(wěn)定性及護(hù)筒埋設(shè)的可操作性,平臺(tái)分兩層進(jìn)行筑島填筑,即:底層采用素填土,表層采用1.5m厚的山皮石進(jìn)行硬化;施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)后,項(xiàng)目立即組織機(jī)械與人員進(jìn)行開孔試樁,通過試樁發(fā)現(xiàn) 標(biāo)高在-7.0m到-5.5m范圍內(nèi)為海泥層,這
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3一層土質(zhì)較軟,容易縮徑,甚至照成塌孔,因此項(xiàng)目立即決定把護(hù)筒加長(zhǎng)至11m,讓護(hù)筒穿過此海泥層,保證了成孔效率;另外,護(hù)筒采用16mm厚的鋼板卷制而成,并且在護(hù)筒的頂面和底面設(shè)臵加強(qiáng)段,這樣護(hù)筒的周轉(zhuǎn)次數(shù)及變形量得到了很好的控制。
◎(2)鉆機(jī)選型。
由于樁徑大,樁長(zhǎng)長(zhǎng),一般的鉆機(jī)無法滿足要求,對(duì)此我們選擇了中建總公司與中國(guó)南車集團(tuán)共同研制的TR55O型旋挖鉆機(jī)。◎這是我特意截取的一篇關(guān)于TR550的新聞報(bào)道。該鉆機(jī)成孔速度快、質(zhì)量好是亞洲最大的旋挖鉆機(jī),為此,中央電視臺(tái)還專程到施工現(xiàn)場(chǎng)做了采訪。在這里希望這臺(tái)鉆機(jī),在以后的其他工程中也能得到廣泛應(yīng)用。
◎(3)海水泥漿
由于本地區(qū)淡水資源匱乏,本工程采用海水和不同摻量的鈉基膨潤(rùn)土,再分別摻入不同劑量的CMC(羧甲基纖維素)、純堿等添加劑,通過反復(fù)調(diào)配,最終配制出了符合本工程的優(yōu)質(zhì)海水泥漿。
首先在膨潤(rùn)土的選擇方面,我們選擇山東納基膨潤(rùn)土和上海昂潤(rùn)膨潤(rùn)土做比較,這兩種土穩(wěn)定性都比較好,膠體率大、失水量小,都是理想的造漿材料,但昂潤(rùn)土價(jià)值高,最終選擇了納基膨潤(rùn)土。
其次,本工程選擇在泥漿中添加增粘劑,我們選擇的是CMC(羧甲基纖維素)。這樣可以降低泥漿的失水量,防止塌孔,保護(hù)凝膠,提高成孔率。
最后在分散劑的選擇上,我們采用Na2CO3,它不僅能提高泥漿的膠體率和穩(wěn)定性、降低失水率,同時(shí)使得整個(gè)孔處于堿性的環(huán)境中,有助于鋼筋籠防腐。
◎(4)泥漿循環(huán)
泥漿循環(huán)系統(tǒng)由:造漿灌、泥漿池、孔位、沉淀池組合而成。
首先,泥漿由造漿灌造出后,通過泥漿泵進(jìn)入孔位;其次,含有鉆渣的泥漿從護(hù)筒頂端預(yù)留口流出后進(jìn)入沉淀池;最后,沉淀池的泥漿經(jīng)沉淀并通過分砂器過濾后再次循環(huán)使用進(jìn)入孔位,當(dāng)泥漿稠度等其他指標(biāo)降至無法滿足要求后,再通過造漿灌繼續(xù)造漿增稠,由此形成一個(gè)泥漿的循環(huán)系統(tǒng)。
◎由于本地區(qū)孔位處的土質(zhì)多為細(xì)砂,為了提高泥漿的質(zhì)量,減少造漿量,我們采用了分砂器把其中的細(xì)砂從沉淀池中分離出來,進(jìn)而循環(huán)利用。
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2、施工過程
(1)護(hù)筒埋設(shè):采用DZ-240型、4爪式振拔錘來進(jìn)行鋼護(hù)筒埋設(shè)。
(2)鉆機(jī)就位:對(duì)位采用四角樁法,使鉆頭中心對(duì)準(zhǔn)十字線交點(diǎn),再使用鉆機(jī)的電腦記憶功能精確記錄孔位的平面位臵?!颍?)成孔
開始鉆進(jìn)時(shí),控制進(jìn)尺速度及鉆壓,當(dāng)鉆至護(hù)筒下1米后,再以正常速度鉆進(jìn)。正常鉆進(jìn)階段項(xiàng)目創(chuàng)新地采用兩臺(tái)鉆機(jī)接力成孔,這樣成孔效率得到了較大提高。
*注:(二次接力指開始先采用多臺(tái)小型鉆機(jī)(TR460DII)在多個(gè)樁位同時(shí)作業(yè),待小型鉆機(jī)鉆至70到80米左右時(shí),換成TR550型鉆機(jī)接力繼續(xù)鉆至設(shè)計(jì)孔深。)
◎清孔采用二次清孔的方法,第一次清孔采用換漿法(發(fā)生在成孔后,下導(dǎo)管前),方法為注入優(yōu)質(zhì)凈化泥漿(相對(duì)密度小于1.05,粘度17~20s,含砂率<2%)臵換孔內(nèi)含鉆渣的泥漿;第二次清孔采用空壓機(jī)清孔(發(fā)生在下導(dǎo)管后,灌注前)(特點(diǎn):操作簡(jiǎn)單、投入少、清孔時(shí)間短等),方法為通風(fēng)降低孔內(nèi)泥漿比重,導(dǎo)管內(nèi)泥漿攜帶孔底沉渣沿導(dǎo)管出漿口排出。
◎?yàn)榱藵M足環(huán)保要求,本工程在完成一根樁后,立刻把泥漿轉(zhuǎn)移到下一根樁的泥漿池,這樣達(dá)到了循環(huán)利用泥漿的目的;并且等到所有的樁基施工完成后,用專用的泥漿運(yùn)輸車把泥漿和鉆渣運(yùn)到指定堆棄位臵。
◎(4)鋼筋籠工程
由于樁徑大,樁長(zhǎng)長(zhǎng),所以鋼筋籠的制作比較復(fù)雜。為了保證鋼筋籠的施工質(zhì)量與施工進(jìn)度,鋼筋籠的制作采用先設(shè)臵鋼筋臺(tái)座,然后在臺(tái)座上分段制作,再采用加長(zhǎng)絲直螺紋套筒把鋼筋籠在下放過程中逐節(jié)連接,然后分段下沉直至設(shè)計(jì)樁底。
/ 3 ◎(5)混凝土工程
灌注采用鋼導(dǎo)管,導(dǎo)管內(nèi)徑380mm,使用前需進(jìn)行水密承壓和接頭抗拉試驗(yàn),下放導(dǎo)管前,根據(jù)孔深配備所需導(dǎo)管,準(zhǔn)確測(cè)量并記錄安裝所用導(dǎo)管的長(zhǎng)度(灌注混凝土?xí)r拆卸也要精確記錄);下放導(dǎo)管時(shí),導(dǎo)管連接要緊密,導(dǎo)管下入孔內(nèi)后,底端宜距離孔底0.3~0.5m;
◎由于樁徑過大,為了保證初灌質(zhì)量,本工程采用灌注架澆筑首灌混凝土,這樣能使混凝土有較大的沖擊力,快速地充滿整個(gè)斷面,并保證了首灌導(dǎo)管的埋臵深度;首灌完成后再換取正常的受料斗進(jìn)行灌注,有效地保證了樁基的灌注質(zhì)量。
◎
四、結(jié)語
結(jié)合以上3個(gè)方面,簡(jiǎn)單做出以下結(jié)論。
第一,采用二次接力成孔技術(shù),提高了成孔效率,滿足了工期要求。第二,采用加長(zhǎng)護(hù)筒穿透海泥層,有效的控制了塌孔率。第三,采用優(yōu)質(zhì)海水泥漿,節(jié)約了淡水資源,保證了成孔質(zhì)量 第四,采用泥漿循環(huán)系統(tǒng),減少了造漿量,滿足了環(huán)保要求
第五,采用大型空壓機(jī)二次清孔,增強(qiáng)了清孔質(zhì)量并有效的保證了沉渣厚度,進(jìn)而保證了成樁質(zhì)量。第六,采用加長(zhǎng)絲直螺紋套筒連接鋼筋籠,縮短了鋼筋籠的拼接時(shí)間,進(jìn)而保證了樁基的灌注質(zhì)量。
◎謝謝大家!
歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)和專家批評(píng)指正!
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第三篇:鉆孔樁工作總結(jié)
工作總結(jié)
2008年5月初,我從首鋼交接站工程路基組調(diào)到納潮河特大橋工地,領(lǐng)導(dǎo)安排我負(fù)責(zé)大橋樁基三隊(duì),擔(dān)任隊(duì)伍項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人。當(dāng)時(shí)隊(duì)伍剛進(jìn)場(chǎng),我以學(xué)習(xí)的心態(tài)和隊(duì)伍溝通,因?yàn)樽约捍_實(shí)是第一次接觸鉆孔樁,可以說什么都不懂,就連鉆機(jī)都是第一次見到。一切都那么陌生!我一邊要負(fù)責(zé)自己隊(duì)伍一邊要抽出時(shí)間到其它隊(duì)伍參觀學(xué)習(xí),看人家是怎么施工的。從現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比中進(jìn)行學(xué)習(xí)。晚上看相關(guān)的資料、圖紙。隨著時(shí)間的推移我慢慢的也了解并且熟悉了鉆孔樁施工的工藝和向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)的程序,熟悉了驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。
可對(duì)施工隊(duì)伍的日常管理上還是停留在類似“保姆”的管理模式上。每天白天工作,晚上等后半夜了才間斷的抽空睡一會(huì),身體確實(shí)很累,但最主要的還是心比較累。回頭分析是因?yàn)樽约?/p>
(一)、怕因?yàn)樽约旱墓ぷ魇韬?,影響和耽誤了施工隊(duì)的施工開展,如:鋼護(hù)筒、檢測(cè)管和鋼筋等材料到場(chǎng)是否及時(shí)、是否夠量;
(二)、怕隊(duì)伍在報(bào)驗(yàn)程序上漏報(bào),如出現(xiàn)問題,我還是第一責(zé)任人。想以人性化的管理,換取隊(duì)伍的理解和支持。以此,希望他們能夠更用心的去工作。
(三)、自己業(yè)務(wù)知識(shí)不過硬,遇到問題樁就沒有了主見。怕平時(shí)態(tài)度太硬,不利于以后工作的開展。
工程進(jìn)行到尾聲特別是在問題樁的處理上,我處的位置極其被動(dòng),什么都是我主動(dòng)管習(xí)慣了,隊(duì)伍有了依賴。這種依賴讓他們沒有了壓力,什么事情都分得特別清楚,做點(diǎn)事情就講條件談價(jià)錢。我的工作心態(tài)是不對(duì)的,必須拿出魄力拿出力度才可以真正的管理好隊(duì)伍!
近4個(gè)月的樁基施工,沒有白天沒有晚上的工作,到頭來的結(jié)果是“資料嚴(yán)重滯后、現(xiàn)場(chǎng)一塌糊涂、領(lǐng)導(dǎo)的失望和嘆息”。我的努力和付出,在工期一直后延、問題樁多、被監(jiān)理批評(píng)多等被動(dòng)情況下,徹底抹殺掉了!
總結(jié)過去的樁基施工,我深感自己的工作心態(tài)有待調(diào)整。必須讓隊(duì)伍認(rèn)識(shí)到我是甲方是管理方不是施工隊(duì)的保姆。能讓施工隊(duì)伍去做的事情自己堅(jiān)決不管。不能夠心慈手軟,聽之任之。隊(duì)伍不聽話就批評(píng)就開罰單。
第四篇:排樁施工中存在的質(zhì)量問題及整改措施
排樁施工中存在的質(zhì)量問題及整改措施
綜合服務(wù)樓工程排樁施工已一周多了,這段時(shí)間的工程質(zhì)量存在的問題如下:
1鋼筋工程存在問題:箍筋間距過大加勁箍焊接強(qiáng)度不夠;鋼筋焊接有損傷主筋情況;鋼筋籠主筋移位,鋼筋籠加勁箍處開焊、脫離;鋼筋籠嚴(yán)重變形(橢圓形),下入樁孔的鋼筋籠保護(hù)層不夠,甚至直接接觸孔壁無保護(hù)層;籠頂標(biāo)高有偏差較大情況。鋼筋班組成品保護(hù)做的不好。2混凝土工程:
混凝土攪拌配合比控制不好,有水泥投料量不夠情況、水灰比過大;澆注時(shí)樁頂混凝土標(biāo)高控制不好,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員有私自調(diào)整電子計(jì)量投料量的情況。3樁機(jī)作業(yè):
配合樁機(jī)鉆孔清土人員,清土不到位,造成孔內(nèi)攆渣土。上述的問題,技術(shù)質(zhì)量人員進(jìn)行多次協(xié)調(diào)并現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、旁站、但是一些問題反復(fù)發(fā)生。對(duì)此應(yīng)給予班組嚴(yán)重警告。
對(duì)以上問題,技術(shù)部門制定相應(yīng)整改措施,各班組必須立即整改。并在以后的施工中杜絕上述問題發(fā)生。若再出現(xiàn)上述的質(zhì)量問題,項(xiàng)目部采取經(jīng)濟(jì)處罰措施。
望各班組提高質(zhì)量意識(shí)、責(zé)任意識(shí),以保證施工的質(zhì)量。
第五篇:鉆孔樁樣板匯報(bào)材料
廣州市軌道交通二、八號(hào)線延長(zhǎng)線工程盾構(gòu)1標(biāo)段
【江泰路站~南洲站盾構(gòu)區(qū)間】土建工程
鉆孔樁施工
樣板工序驗(yàn)收匯報(bào)材料
中鐵一局集團(tuán)有限公司
廣州市軌道交通二八號(hào)線延長(zhǎng)線工程盾構(gòu)1標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部
2007年9月3日鉆孔樁施工樣板工序驗(yàn)收匯報(bào)材料
一、工程概況
1、工程平面概況
本工程盾構(gòu)吊出井兼活塞風(fēng)井、隧道排風(fēng)井位于南洲站~東曉南路站區(qū)間,南洲站內(nèi)環(huán)路東側(cè),距離愛都新天地廣場(chǎng)向西南約30米,里程范圍為(YDK10+072.736~YDK10+093.436),采用明挖順作法施工,其北端為盾構(gòu)區(qū)間,南端通過長(zhǎng)約68米的礦山法隧道與南洲站連接。
圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用直徑1200mm,間距1350mm的鉆孔樁,插入土深度1.5m與2.5m兩種情況,共計(jì)施工91根鉆孔樁,擬定采用“跳一挖一”的原則進(jìn)行施工,樁間采用直徑600mm的單管旋噴樁止水,共計(jì)施工93根,進(jìn)入〈5-2〉或〈6〉地層1米。
該基坑長(zhǎng)43.9米,寬20.7米,深約26.1米,結(jié)構(gòu)為三層三跨框架結(jié)構(gòu)。支撐形式:采用鋼筋混凝土環(huán)框梁、鋼管內(nèi)支撐以及掛網(wǎng)錨噴支護(hù)。
2、水文地質(zhì)概況
盾構(gòu)吊出井土、巖層從上到下主要有:<1>人工填土層;<2-1B>淤泥質(zhì)土層;<2-2>淤泥質(zhì)粉細(xì)砂層;<2-4>粉質(zhì)粘土層;<3-1>粉細(xì)砂層;<3-2>中粗砂層; <4-1>粉質(zhì)粘土層;<4-2>淤泥質(zhì)土層;<5-1>殘積可塑狀粉質(zhì)粘土層;<5-2>殘積硬塑狀粉質(zhì)粘土層;<6>棕紅色、灰色泥質(zhì)粉砂巖全風(fēng)化帶;<7>棕紅色、灰色泥質(zhì)粉砂巖、泥巖強(qiáng)風(fēng)化帶;<8>棕紅色、灰色泥質(zhì)粉砂巖、泥巖中風(fēng)化帶;<9>棕紅色、灰色泥質(zhì)粉砂巖、泥巖微風(fēng)化帶。
地下水類型主要是賦存于第四系土層中的孔隙水與賦存于基巖風(fēng)化層中裂隙水,地下水較富性中等?;鶐r以泥巖為主,其滲、透水性較弱。
3、鉆孔樁施工情況
樁機(jī)采用ZJ手動(dòng)離合式卷揚(yáng)機(jī)、沖孔機(jī)架配套(ZJ1600型)。結(jié)合吊出井地質(zhì)情況,分別于2007年8月26日;8月27日;8月28日;9月1日對(duì)A2-41;B1-56;A2-30;A1-21四根樁進(jìn)行沖孔,截止9月3日,A2-41號(hào)樁滿足成孔要求,并將鋼筋籠吊裝到位以及灌注混凝土到設(shè)計(jì)標(biāo)高。A1-
21、A2-30及B1-56號(hào)樁累計(jì)進(jìn)尺27米、22米及27米。
二、項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系
根據(jù)投標(biāo)文件和施工合同。集團(tuán)公司組建了“中鐵一局廣州市軌道交通二八號(hào)線延長(zhǎng)線工程盾構(gòu)1標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部”。項(xiàng)目部建立了完整的項(xiàng)目質(zhì)量保證體系,建立健全項(xiàng)目部工作制度,設(shè)置了以作業(yè)隊(duì)自檢、主管工程師過程控制、質(zhì)檢工程師檢查監(jiān)督三級(jí)自檢及報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收檢查的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制。實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制和項(xiàng)目總工技術(shù)負(fù)責(zé)制。執(zhí)行各層面的崗位責(zé)任制,定人定崗,明確職責(zé)。按照2000版ISO9001質(zhì)量管理體系要求,執(zhí)行施工圖設(shè)計(jì)文件要求及有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量的法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),對(duì)施工全過程進(jìn)行質(zhì)量控制。
三、鉆孔樁施工過程控制
項(xiàng)目部力求各個(gè)環(huán)節(jié)的工序達(dá)到規(guī)范化、程序化施工,嚴(yán)格按設(shè)計(jì)和規(guī)范要求控制。在施工過程中從原材料的進(jìn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)施工記錄等各個(gè)方面嚴(yán)格按程序規(guī)范施工,為后續(xù)施工樹立樣板工序。
1、成孔控制
在整個(gè)沖孔過程中,保證樁中心偏差不大于50mm,鉆孔樁垂直度控制在0.3%內(nèi),樁徑偏差不應(yīng)大于50mm,鋼筋籠安放就位前,沉渣厚度不大于100mm。施工過程中每進(jìn)尺0.5—1米測(cè)量一次鉆孔垂直度,并隨時(shí)糾偏。地層變化處采用低錘輕擊、間斷沖擊的方法小心通過。進(jìn)入基巖后,每鉆進(jìn)100~500mm清孔取一次巖樣并妥善保存,以便終孔驗(yàn)證。清孔后距孔底0.2~1m處的泥漿比重要控制在1.15~1.25,粘度≤22s,含砂率為≤8%;
2、鋼筋籠施工控制
鋼筋籠的制作質(zhì)量除了嚴(yán)格按照規(guī)范及施工圖進(jìn)行之外,還要滿足鋼筋籠安裝的要求,嚴(yán)格控制加工場(chǎng)地的平整度、鋼筋籠的焊接質(zhì)量、在鋼筋籠內(nèi)加設(shè)斜撐和橫撐加強(qiáng)箍,以防止鋼筋籠在吊裝過程中變形??v筋焊接時(shí)將高度重視焊接質(zhì)量,同一截面上接頭數(shù)量不大于50%,相鄰接頭間距為35d且不小于500mm。鋼筋籠長(zhǎng)度偏差不應(yīng)大于50mm。主筋間距偏差不應(yīng)大于10mm,箍筋間距不應(yīng)大于20mm。并將預(yù)埋筋準(zhǔn)確的定位在鋼筋籠上。
3、砼灌注控制
采用水下C30商品砼罐車運(yùn)輸,通過砼罐車上自帶的溜槽將砼輸送至漏斗內(nèi),砼通過漏斗及導(dǎo)管灌注至孔內(nèi)。混凝土拌和物從拌和機(jī)卸出到進(jìn)入導(dǎo)管時(shí)的坍落度為18cm-22cm。根據(jù)規(guī)范要求不間斷的從漏斗灌入砼,通過測(cè)量計(jì)算導(dǎo)管在砼中的埋深,當(dāng)導(dǎo)管埋深大于4~6米時(shí)拔管,拆一節(jié)管。直至砼澆筑至設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高以上0.3~0.5米。每個(gè)孔位確保澆注連續(xù),間隔時(shí)間不超過30分鐘。
在整個(gè)施工過程中,力求將各施工環(huán)節(jié)控制在規(guī)范許可的范圍內(nèi),以上各個(gè)工序都要經(jīng)過駐地監(jiān)理檢查及驗(yàn)收。
4、測(cè)量控制
布設(shè)足夠的控制點(diǎn),并精心做好了標(biāo)志。為保證測(cè)量精度,加強(qiáng)對(duì)控制點(diǎn)的保護(hù)和檢查。配備先進(jìn)的測(cè)量?jī)x器,使用先進(jìn)的測(cè)量技術(shù)。組織測(cè)量人員對(duì)有關(guān)的導(dǎo)線網(wǎng)、水準(zhǔn)基點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量復(fù)核。項(xiàng)目部設(shè)立有測(cè)量組,在灌注砼的過程中,測(cè)量組派專人對(duì)鋼筋籠頂標(biāo)高進(jìn)行測(cè)量,以便準(zhǔn)確定出鋼筋籠的位置。
四、原材料檢驗(yàn)及內(nèi)業(yè)資料驗(yàn)收
鉆孔樁施工專項(xiàng)方案已經(jīng)報(bào)批。鉆孔樁施工所用鋼筋等原材料通過見證取樣及送檢,水下砼試件也經(jīng)過監(jiān)督送檢,及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料,經(jīng)檢驗(yàn)所有原材料全部合格。
鉆孔樁施工記錄表(鉆孔樁成孔施工記錄、護(hù)壁泥漿質(zhì)量檢查記錄、鉆孔樁鋼筋籠安裝隱蔽驗(yàn)收記錄)經(jīng)過駐地監(jiān)理驗(yàn)收并簽字。各種內(nèi)業(yè)表格、簽證在報(bào)驗(yàn)前自檢準(zhǔn)備妥善,并保證在先道工序檢驗(yàn)合格后再轉(zhuǎn)入下道工序施工,內(nèi)業(yè)資料做到了及時(shí)整理并報(bào)監(jiān)理簽證。
五、自檢結(jié)論
我項(xiàng)目經(jīng)理部認(rèn)為鉆孔樁施工已經(jīng)達(dá)到樣板工序驗(yàn)收的要求,并報(bào)請(qǐng)駐地監(jiān)理同意組織驗(yàn)收。以上是我部盾構(gòu)吊出井施工樣板工序的自檢意見,歡迎各部門、各位領(lǐng)導(dǎo)給我們提出寶貴的意見,在此對(duì)大家表示衷心的感謝!
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