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      2011年10月份停車檢修措施

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      第一篇:2011年10月份停車檢修措施

      公用工程工區(qū)十月停車檢修措施

      措施編制人:張紅玲、李巨萍、張慧 審批: 總經(jīng)理:

      生產(chǎn)副總:

      公司副總工程師:

      安全監(jiān)察部:

      生產(chǎn)技術(shù)部:

      車間主任:

      公用工程工區(qū) 2011年10月20日

      5000M3/H循環(huán)水更換化冰管檢修措施

      5000M3/H循環(huán)水更換化冰管吊裝作業(yè)注意事項(xiàng):

      一、吊裝前準(zhǔn)備工作:

      1、接到調(diào)度停車指令后,按停車步驟停5000m3/h循環(huán)水泵,待5000m3/h循環(huán)水系統(tǒng)停車后掛檢修牌,將回流管回流閥關(guān)閉,打盲板并辦理盲板抽堵作業(yè)證,緩慢松動化冰管兩端螺栓,將管內(nèi)積水放凈后,打開法蘭更換化冰管,作業(yè)前必須先搭架,辦理登高作業(yè)證,帶好安全帶,必須有專人監(jiān)護(hù)作業(yè)。

      2、吊裝作業(yè)前由水處理工段負(fù)責(zé)清理5000循環(huán)水周邊影響吊裝安全的雜物,保證吊裝作業(yè)范圍內(nèi)安全可靠。水處理工段長:()

      3、吊裝作業(yè)前由機(jī)修工段長對吊裝作前的環(huán)境進(jìn)行檢查,不符合規(guī)定的內(nèi)容,要求水處理工段進(jìn)行整改符合要求后方可作業(yè)。機(jī)修工段長:()

      二、吊裝作業(yè)注意事項(xiàng):

      1、起吊化冰管時(shí)必須明確分工,統(tǒng)一指揮;

      2、起吊時(shí)要有統(tǒng)一吊裝信號并指派專人()負(fù)責(zé);

      3、起吊前檢查起吊裝置、鋼絲繩的安全狀況必須符合相關(guān)安全規(guī)定,安全系數(shù)不合格的裝置禁止使用;檢查人:()

      4、吊時(shí)注意起吊系統(tǒng)對周圍人員、設(shè)備、管道、電纜等周邊系統(tǒng)的影響,必須做到安全第一;

      5、吊化冰管必須捆綁牢固,防止脫鉤,捆綁繩應(yīng)綁在化冰管重心以上,以免重物傾倒、滑脫,保證各吊裝繩均勻受力,保證穩(wěn)定起吊;

      6、吊重物時(shí),起吊化冰管上下均不允許有人站立、通過、工作,已經(jīng)起吊的重物不允許任意長時(shí)間的懸掛或停放;

      7、所有操作必須嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程實(shí)施。

      三、登高安全操作注意事項(xiàng)及安全措施:

      1、恐高癥者或有(高血壓、心臟病等)不得登高。

      2、人員必須系安全帶、戴安全帽。

      3、使用各種登高工具時(shí)必須檢查確認(rèn)其堅(jiān)固完好。

      5、安裝化冰管不與其他作業(yè)交叉進(jìn)行;緊固化冰管要先緊固上法蘭后緊固下法蘭。凡因工序原因必須交叉作業(yè)時(shí),則應(yīng)采取可靠的防范措施,按指定的路線上、下,遵守有關(guān)安全作業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定。

      8、上下作業(yè)時(shí),手中不應(yīng)拿工具或其他物體,應(yīng)將工具放在工具袋里,傳遞物件應(yīng)用吊繩,嚴(yán)禁士下拋擲工具或其他物件。

      9、在高處作業(yè)時(shí),不應(yīng)把工具、材料等物品放置在腳手架或建筑物邊沿,以防止其掉落傷人;工作結(jié)束,必須清點(diǎn)所帶工具和器具,不要遺留在作業(yè)點(diǎn)上。

      10、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員不得隨便離開工作崗位,堅(jiān)決制止違章、冒險(xiǎn)作業(yè)。

      11、遇6級以上的強(qiáng)風(fēng)、暴雨或雷電時(shí),應(yīng)停止高處作業(yè)。

      12、登高作業(yè)前必須由所屬車間安全員辦理登高作業(yè)票。

      吊裝人員:()監(jiān)護(hù)人:()登高人員:()監(jiān)護(hù)人:()登高安全檢查負(fù)責(zé)人:崗位負(fù)責(zé)人:()

      機(jī)修負(fù)責(zé)人:()

      安 全 員:()

      8000m3/h循環(huán)水B泵更換出口閥措施

      1、接到調(diào)度停車指令后,切斷電源。

      2、按停車步驟停8000m3/h循環(huán)水泵。

      3、待8000m3/h循環(huán)水系統(tǒng)停車后掛檢修牌,將B泵進(jìn)口閥門關(guān)閉,打盲板并辦理盲板抽堵作業(yè)證。

      3、確保進(jìn)口水完全封閉后,緩慢松動出口閥螺栓,將管內(nèi)積水放凈后,打開法蘭更換閥門。

      5000m3/h循環(huán)水化冰閥更換措施

      1、接到調(diào)度停車指令后,切斷電源。

      2、按停車步驟停5000m3/h循環(huán)水泵,待5000m3/h循環(huán)水系統(tǒng)停車后掛檢修牌。

      3、將回流管回流閥關(guān)閉,打盲板并辦理盲板抽堵作業(yè)證,緩慢松動化冰閥螺栓,將管內(nèi)積水放凈后,打開法蘭更換閥門。

      5000m3/h循環(huán)水更換壓力表措施

      1、接到調(diào)度停車指令后,切斷電源。

      2、關(guān)閉5000m3/h循環(huán)水泵進(jìn)出口閥門。

      3、關(guān)閉壓力表閥門后,更換壓力表。

      P02雙吸泵更換出口閥措施

      1、接到公司調(diào)度停車命令后,系統(tǒng)停車,停鹽水機(jī)組,停鹽水雙吸泵。

      2、關(guān)閉0度、-20度回水槽平衡閥及U型彎出口閥,打開0度回水槽排污閥及0度系統(tǒng)泵進(jìn)口管排污閥將系統(tǒng)中的鹽水放至回水槽和化鹽池,由工段長王建明確認(rèn)后簽字。

      3、在檢修拆卸螺栓時(shí)應(yīng)先松螺栓(不得拆下),保證管道中的部分殘留未完全回收的鹽水流出(可用容器回收利用),確保檢修人員的人身安全,防止鹽水濺在人身上。

      4、道內(nèi)鹽水流完后,方可拆下螺栓及閥門;

      1#除氧器檢修措施

      1、停給水水泵電源,并辦理停電票確認(rèn)停電后停電指示牌。

      2、關(guān)閉除氧器自用蒸汽閥,防止余汽進(jìn)入除氧器內(nèi),保證1#除氧器與系統(tǒng)有效隔絕。

      3、辦理受限空間作業(yè)證,并提前進(jìn)行通風(fēng)置換、冷卻。

      4、進(jìn)入受限空間前,通風(fēng)置換冷卻合格后(氧含量大于18%,內(nèi)部溫度保持常溫)方可進(jìn)入,并定時(shí)()定人()進(jìn)行分析。

      5、受限空間必須使用安全電壓進(jìn)行照明()。

      6、配發(fā)合格的長管呼吸器,檢查人()。

      7、配專人專職監(jiān)護(hù)()。

      8、工作人員要正確的佩戴齊全勞保用品。

      9、工作前要排掉除氧器內(nèi)存水

      2#爐上水旁路更換技術(shù)措施

      1、辦理給水泵、軟化水泵電停票,確認(rèn)停電后掛停電指示牌。

      2、緩慢放掉旁路管線存水,并放空控除氧器2#爐內(nèi)的水水

      3、消除周邊易燃物

      4、氧氣瓶乙炔氣瓶保持5米以上距離

      5、在動火區(qū)域內(nèi)合理放置滅火器具。

      6、配專人進(jìn)行專職監(jiān)護(hù)

      7、工作人員勞保要正確齊全的穿戴

      公用工區(qū)檢修項(xiàng)目和措施

      1.2#爐料層差壓導(dǎo)壓管更換:

      (1)安全措施:儀表人員穿戴好勞動保護(hù)用品,填寫好作業(yè)票后,方可作業(yè);

      (2)檢修步驟:把原先斷掉的導(dǎo)壓管截?cái)?,焊上新的?dǎo)壓管,打壓試漏;

      (3)檢修負(fù)責(zé)人:李志鵬;

      作業(yè)人員:郝德華、吳慶田。

      2.1#給水泵更換壓力表管:

      (1)安全措施:穿戴好勞動保護(hù)用品,檢查工藝管道內(nèi)沒有壓力后,方可作業(yè);

      (2)檢修步驟:把原先的管去掉,更換新管,校驗(yàn)好壓力表;

      (3)檢修負(fù)責(zé)人:李志鵬;

      作業(yè)人員:郝德華、吳慶田。

      PVC車間檢修項(xiàng)目和措施

      1.處理PVC二期轉(zhuǎn)化﹣20℃鹽水溫度保護(hù)管

      (1)安全措施:穿戴好勞動保護(hù)用品,待工藝把﹣20℃鹽水停下后,儀表人員需架梯子上管道上拆螺絲,必須有人扶梯,要有監(jiān)護(hù)人員,并系好安全帶,填寫好作業(yè)票后方可作業(yè);

      (2)作業(yè)步驟:工藝把鹽水停下來,看﹣20℃鹽水沒有壓力后,上

      管道拆溫度保護(hù)管,拆下來后,清理保護(hù)管內(nèi)雜物,處理完后,安裝保護(hù)管;(3)作業(yè)負(fù)責(zé)人:祁朋朋; 作業(yè)人員:馮才君。

      2.PVC更換二期轉(zhuǎn)化HCL流量導(dǎo)壓管

      (1)安全措施: 穿戴好勞動保護(hù)用品,系好安全帶,辦理好登高證,必須有監(jiān)護(hù)人員,填寫好作業(yè)票,方可作業(yè);

      (2)作業(yè)步驟:把原先舊導(dǎo)壓管拆掉,更換新的導(dǎo)壓管和取樣閥門;(3)作業(yè)負(fù)責(zé)人:侯建欣; 作業(yè)人員:馮才君。

      燒堿車間檢修項(xiàng)目和措施

      1.燒堿安裝凱膜三層流量計(jì)穿線管:

      (1)安全措施:儀表人員必須穿戴齊全勞動保護(hù)用品,在中控把流量計(jì)的電源斷并確認(rèn)停電后,方可作業(yè);

      (2)作業(yè)步驟:把流量計(jì)的線解后,把電源線穿到穿線管內(nèi),穿好保護(hù)管和撓性管后,接上電源;(3)作業(yè)負(fù)責(zé)人:張東衛(wèi); 作業(yè)人員:一組全體人員。

      2.拆洗4#爐氫氣孔板,更換氯氣流量針型閥,疏通導(dǎo)壓管:

      (1)安全措施:儀表人員必須穿戴齊全勞動保護(hù)用品,在工藝完好置換合格后,填寫好作業(yè)票方可作業(yè);

      (2)作業(yè)步驟:①拆4#爐氫氣流量孔板,把孔板拆下后,清洗孔板,清洗干凈后重新安裝;②更換4#爐氯氣流量時(shí),待工藝置換干凈,拆卸氯氣流量正、負(fù)壓側(cè)取樣針型閥,然后更換;(3)作業(yè)負(fù)責(zé)人:韓文彥;作業(yè)人員:張耀予、李彤斌。

      3.檢修HCL合成5#、6#爐補(bǔ)水閥門:

      (1)安全措施:工藝在停掉5#、6#爐后,儀表人員穿戴好勞動保護(hù)用品,填寫好作業(yè)票后,方可作業(yè);

      (2)作業(yè)步驟:先拆5#爐補(bǔ)水閥門,檢拆6#爐補(bǔ)水閥,查原因,處理好后,安裝好閥門,進(jìn)行調(diào)試;(3)作業(yè)負(fù)責(zé)人:樊青龍;(4)作業(yè)人員:張東衛(wèi)。

      4.燒堿處理氯氫處理鈦冷卻閥門:

      (1)安全措施:儀表人員穿戴好勞動保護(hù)用品,工藝關(guān)閉自調(diào)閥前后截止閥后,填寫好作業(yè)票后確認(rèn)不內(nèi)漏,方可作業(yè);(2)作業(yè)步驟:拆開閥門壓蘭螺絲,把閥桿拿出,打磨干凈后,重新上盤根,緊固壓蘭螺絲;(3)作業(yè)負(fù)責(zé)人:韓文彥; 作業(yè)人員:張東衛(wèi)、王昊。

      公用工程工區(qū)

      2011年 10月20日

      第二篇:停車檢修總結(jié)草稿2014-1

      2014年1月份停車檢修總結(jié)

      本次停車檢修,甲醇裝臵從9日起到19日全部完工。共完成計(jì)劃內(nèi)檢修項(xiàng)目5大項(xiàng)43小項(xiàng),完成計(jì)劃外檢修項(xiàng)目3項(xiàng)。本次檢修人員相對較緊張,必須合理安排檢修內(nèi)容,充分準(zhǔn)備,一、動設(shè)備檢修主要內(nèi)容:

      1.05K001檢修:2013-1-9至2013-1-19 甲醇裝臵循環(huán)氣氣壓縮機(jī)(05K001)是低溫甲醇洗單元回收氫氣及一氧化碳等有效氣體組分循環(huán)利用的重要設(shè)備。其驅(qū)動電機(jī)北側(cè)軸承箱振值一直偏高,本次檢修后這一問題得以解決。主要檢修內(nèi)容:

      1.拆除飛輪,送專業(yè)廠家做動平衡;

      2.對中檢查,對中數(shù)據(jù)要求嚴(yán)格按照石化設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行; 3.電機(jī)北側(cè)軸承箱,檢查軸瓦未發(fā)現(xiàn)異常,調(diào)整軸瓦間隙。主要檢修數(shù)據(jù):

      剩余不平衡量8克,配重2.7KG,詳見動平衡報(bào)告; 檢查軸瓦未見缺陷,調(diào)整軸瓦頂隙到0.25mm,瓦背間隙0.08mm; 對中找正結(jié)果:下張口0.08mm,西張口0.03mm,電機(jī)偏高0.05mm,偏西0.02mm。

      檢修效果:本次檢修后電機(jī)振值明顯減小,最大振值水平方向1.6mm/S(檢修前3.6mm/S)。

      遺留問題:電機(jī)基礎(chǔ)開裂,基礎(chǔ)墊板活動,對中困難;低壓缸振動偏大。

      2.82P002B檢修 2013-1-15至2013-1-17 82P002B中壓鍋爐給水泵,為臥式多級雙支離心泵,為氣化爐及蒸汽管網(wǎng)供水。停車前東側(cè)機(jī)封漏量較大,并且無法交出。主要檢修內(nèi)容:

      解體非驅(qū)動端軸承箱,清洗檢查,更換止推軸承(7309BECBM)一對;更換非驅(qū)動端機(jī)封及端蓋O形環(huán),消除漏點(diǎn);檢查調(diào)整平衡盤工作間隙到0.16mm,止推間隙0.25mm。檢修后漏點(diǎn)消除,機(jī)泵運(yùn)行正常。3.82P001B檢修: 2013-1-14至2013-1-17 82P001B為高壓鍋爐給水泵,為臥式多級雙支離心泵,為動力廠鍋爐供水。停車前西側(cè)(驅(qū)動端)機(jī)封漏量較大,并且無法徹底交出;另外,泵西側(cè)入水段與密封腔間密封泄漏,入水段與首級擴(kuò)壓器間O形環(huán)泄漏。主要檢修內(nèi)容: 驅(qū)動端軸承箱解體,清洗檢查;機(jī)械密封更換;密封腔與泵體間密封環(huán)更換。

      檢修效果:西側(cè)機(jī)封及入水段與密封腔間漏點(diǎn)消除。

      遺留問題:泵體西側(cè)入水段密封環(huán)漏,泵體升溫后,漏量已較小,徹底消漏需待大修時(shí)主機(jī)解體,更換O形環(huán)。

      二、靜設(shè)備檢修

      本次將設(shè)備檢修主要是05E018化學(xué)清洗以及06單元換熱器清洗檢查等。

      1.05E018化學(xué)清洗 主要工作內(nèi)容:

      循環(huán)水進(jìn)口閥后,出口閥前加盲板,化學(xué)清洗(氨基磺酸),拆東側(cè)封頭檢查清洗效果,物理清洗車沖洗化學(xué)清洗時(shí)的溶垢.回裝封頭,拆循環(huán)水側(cè)盲板,投循環(huán)水。本次清洗效果較好。2.06ER101查漏消漏

      當(dāng)前06ER101正常運(yùn)行難度很大。由于燃燒爐爐膛的高溫及工藝介質(zhì)較強(qiáng)的腐蝕性,燃燒爐管板泄漏極易出現(xiàn),后系統(tǒng)水含量大會引起腐蝕與介質(zhì)冷卻阻塞。

      管板的補(bǔ)焊修復(fù)工作困難也很大。由于設(shè)備附著、滲透硫元素,且管板位臵空間狹小,管板焊接非常困難,目前補(bǔ)焊工作基本結(jié)束。

      為保證硫回收的正常運(yùn)行,除主裝臵需要穩(wěn)定外,余熱鍋爐06ER101的改造也很重要。

      除此之外,主要靜設(shè)備檢修項(xiàng)目還有06E101/

      2、06E103、06E104設(shè)備清洗;06E103除沫網(wǎng)更換等等。

      三、閥門管線

      1.82P002A/B出入口閥更換:此次82P002A/B出入口閥更換新閥門的目的是保證兩泵能在正常生產(chǎn)時(shí)交出檢修。但是,因入口閥使用了采供部要求的利庫閥門,而安裝投用后閥門內(nèi)漏量較大,檢修目的未達(dá)成。2.10P001管線更換:原10P001出入口管線多次因腐蝕泄漏,消漏難度很大。本次時(shí)間緊、人員緊張,因此決定分批更換。雖然該項(xiàng)目工作量較大,但是檢修準(zhǔn)備工作比較從分,中間的溝通協(xié)調(diào)也比較到位,最終項(xiàng)目及時(shí)完成、質(zhì)量較好。

      3.TV37055減溫水噴頭改造:依照先例,取出TV37055后噴頭,鉆孔增加噴水量。緩解了管網(wǎng)超溫問題。

      4.甲醇蒸汽管網(wǎng)減壓乙二醇科技項(xiàng)目:這個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)晚,時(shí)間很急,但是分廠對此項(xiàng)目十分重視。在檢修人員分配及程序辦理上優(yōu)先考慮,保證了該項(xiàng)目的進(jìn)度與質(zhì)量。

      四、重要漏點(diǎn)消漏

      本次檢修處理82P001D出口法蘭漏點(diǎn)及82P001A出口壓力表接頭等13處漏點(diǎn)。除去鍋爐到82T003截止閥法蘭處漏點(diǎn)微漏外,計(jì)劃中其余漏點(diǎn)均已消除。泄漏原因是82T003入口截止閥處閥門法蘭與管線密封面不一致,現(xiàn)數(shù)據(jù)已測量,計(jì)劃制作專用墊片消漏。檢修需要總結(jié)提高的地方:

      1.應(yīng)加強(qiáng)與工藝人員尤其是現(xiàn)場交出人員的溝通聯(lián)系,使檢修交出工作更順利;

      2.要減少備件代用,關(guān)鍵位臵備件必須準(zhǔn)確,且質(zhì)量可靠; 3.對于檢修中發(fā)現(xiàn)的異常問題應(yīng)及時(shí)提出,共同分析,避免檢修時(shí)間浪費(fèi)。

      第三篇:2013年6月停車檢修個(gè)人總結(jié)

      6月份停車檢修個(gè)人總結(jié)

      2013年停車檢修原計(jì)劃在6月15日至7月3日期間內(nèi)實(shí)施,其中除因1#爐提前檢修、2#爐于17日停爐外,其余各單位檢修項(xiàng)目截止6月30日全部完成。從組織各單位審核確定檢修項(xiàng)目至6月30日期間問題及總結(jié)如下:

      一、計(jì)劃安排階段

      自4月25日開始下發(fā)通知各單位梳理編制檢修計(jì)劃,至5月31日簽批確定,總共耗時(shí)36天,且簽批后各單位計(jì)劃還有部分變動。整個(gè)計(jì)劃編制過程中存在問題如下:

      1、計(jì)劃編制總體進(jìn)度較緩,在一定程度上影響各單位檢修材料計(jì)劃的上報(bào)。

      2、各單位上報(bào)檢修計(jì)劃時(shí)不按要求格式填寫,并且填寫不完整(計(jì)劃項(xiàng)中的材料項(xiàng))導(dǎo)致反復(fù)多次,既增加工作量又影響總體進(jìn)度。

      3、初期組織編制檢修計(jì)劃時(shí)多次強(qiáng)調(diào),此次列入檢修的項(xiàng)目必須為停車才能實(shí)施的項(xiàng)目,而運(yùn)行中可以實(shí)施的檢修項(xiàng)不能列入,原則上盡可能的減少集中工作量,縮短檢修時(shí)間以保證公司生產(chǎn)計(jì)劃順利完成,且為后續(xù)檢修中的意外情況留有一定時(shí)間余量。但后續(xù)落實(shí)發(fā)現(xiàn)各單位不按要求執(zhí)行,仍有部分為日常檢修項(xiàng)目,且實(shí)際檢修中各單位均存在計(jì)劃不到的檢修項(xiàng)目,例如脫硫塔的檢修難度增加、廢鍋的吊裝更換、2#爐旋風(fēng)分離器檢修及電纜頭制作需延長停車時(shí)間等。

      二、檢修材料的準(zhǔn)備

      1、各單位上報(bào)的停車檢修材料計(jì)劃中含有部分日常檢修材料,沒做到專項(xiàng)任務(wù)專項(xiàng)計(jì)劃,加之總體材料計(jì)劃較多,采購中心接到計(jì)劃后無法區(qū)分輕重緩急,導(dǎo)致延誤部分材料的到貨時(shí)間。

      2、各單位上上報(bào)計(jì)劃較遲,且部分材料為特殊材料需一定的供貨周期,導(dǎo)致在停車前不能按時(shí)到貨。各單位上報(bào)材料計(jì)劃延遲與檢修項(xiàng)目計(jì)劃確定時(shí)間較遲也有一定關(guān)系。

      3、各單位上報(bào)給裝備部的停車檢修材料不完全,部分材料未報(bào),裝備部對未報(bào)材料部分跟蹤不到到貨情況,且個(gè)別單位在檢修中材料遲遲未到的情況下不聯(lián)系裝備部溝通,導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目檢修進(jìn)度遲緩。

      4、建設(shè)管理部在4月底就確定與一期管線碰口方案、計(jì)劃等事項(xiàng),但部分材料計(jì)劃在5月底才上報(bào),雖然此次必需材料從各單位找到借用且管線碰口任務(wù)順利完成,但總體上各段工作銜接不好。

      三、檢修中各部門協(xié)調(diào)配合方面

      檢修前各單位人員提出人員需求,裝備部召開專門會議討論確定后進(jìn)行安排,苯加氫焦油深加工協(xié)調(diào)人員也按時(shí)到廠。檢修過程中,各單位需裝備部人員現(xiàn)場協(xié)調(diào)等事宜,裝備部人員都能隨時(shí)在場解決,不存在推諉扯皮等現(xiàn)象,表現(xiàn)較好。調(diào)度中心協(xié)調(diào)此次各單位檢修中所需吊車、板車等車輛協(xié)調(diào)安排工作做的非常好,是一大亮點(diǎn),均按照原定作業(yè)計(jì)劃安排妥當(dāng),沒有影響各單位作業(yè)進(jìn)度。

      四、苯加氫焦油檢修中存在問題

      此次苯加氫焦油檢修主要以兩大工段的換熱器清洗、塔器檢查、焦油改制瀝青反應(yīng)釜側(cè)線改造、焦油擴(kuò)建項(xiàng)目與一起公用工程24項(xiàng)接口甩頭為主。實(shí)際檢修中存在的主要問題有:

      1、苯加氫有三臺換熱器封頭打開后發(fā)現(xiàn)管程管道內(nèi)大部分堵死,污垢中含有棉絮、泥沙、少量藻類,銹渣等。其余換熱器主要污垢為水垢和銹渣,并結(jié)合附著在管板及管道內(nèi)壁。

      2、改制瀝青反應(yīng)釜側(cè)線改造所需閥門遲遲未到貨,導(dǎo)致側(cè)線改造項(xiàng)目仍存有問題。

      3、此次檢修對部分管道、閥門、容器等重點(diǎn)部位進(jìn)行測厚,發(fā)現(xiàn)部分管道拐點(diǎn)、流速溫度較高等部分減薄量較大,加之部分彎頭在制作過程中就存在壁厚差問題,存在一定隱患。

      4、焦油蒸餾工段一臺真空循環(huán)泵機(jī)組中的一個(gè)汽液分離罐因封頭焊縫部位腐蝕需更換封頭,現(xiàn)場判斷此罐為壓力容器,而現(xiàn)場施工人員對此認(rèn)識不夠,現(xiàn)場要求更換時(shí)做好切口平整并打磨坡口,焊接及檢測均按照壓力容器相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

      5、檢修人員水平參差不齊,技術(shù)水平好的人員較少,說明平時(shí)不重視對檢維修人員的培訓(xùn)。

      五、以上四個(gè)方面為個(gè)人參與此次停車檢修從計(jì)劃編制到苯加氫檢修中存在的主要問題。雖然此次檢修任務(wù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成,但檢修質(zhì)量不高,所擁有的各項(xiàng)資源并未充分發(fā)揮,以及溝通配合等方面存有問題。針對以上問題,以及為以后檢修工作水平的提高,提出以下建議:

      1、下一次化工板塊停車檢修前期計(jì)劃編制需提前,檢修項(xiàng)目的確定至具體停車時(shí)間之間至少留出一個(gè)月到一個(gè)半月的時(shí)間,充分留給各單位上報(bào)材料計(jì)劃時(shí)間及采購中心采購到貨時(shí)間,保證能在停車前材料到貨,以及各單位外協(xié)檢修項(xiàng)目能及時(shí)招標(biāo)或聯(lián)系外單位等工作,不能影響檢修進(jìn)度及質(zhì)量。

      2、前期準(zhǔn)備階段的各項(xiàng)要求,各單位參會人員不重視,不能完全將各項(xiàng)具體要求傳達(dá)至下屬各部門執(zhí)行人員,造成工作要求、思想不能統(tǒng)一,配合出現(xiàn)偏差。以后再有此類要求,裝備部要形成會議紀(jì)要等文件簽發(fā),對不按要求執(zhí)行的進(jìn)行處罰,堅(jiān)決做到思想統(tǒng)一,步調(diào)一致。

      3、對有工作聯(lián)系的其他部門要加強(qiáng)溝通,溝通要注意及提高方式方法。明確雙方工作范圍及職責(zé),互相配合不影響工作。

      4、對此次檢修中各部門或人員配合好的方面進(jìn)行學(xué)習(xí),繼續(xù)保持并提高。

      5、根據(jù)苯加氫此次換熱器打開的情況看,腐蝕及堵塞比較嚴(yán)重,如果不加以改善循環(huán)水水質(zhì)問題,離下次再清洗時(shí)間不遠(yuǎn)。建議此次檢修結(jié)束后,從源頭查找原因,提出解決方案。

      6、苯加氫焦油此次測厚問題,需在此次檢修完后,組織專門人員參照實(shí)際運(yùn)行工藝參數(shù)等進(jìn)行計(jì)算,對存在隱患的部分做到心中有數(shù),并及早提出備用方案。

      7、苯加氫此次檢修曝露出檢修力量薄弱,建議加強(qiáng)對自身人員的培養(yǎng),要善于發(fā)現(xiàn)人才培養(yǎng)人才,不能遇事就外找。

      8、裝備部各分片專工此次檢修過程中存在對現(xiàn)場情況不完全掌握,項(xiàng)目落實(shí)不完全,與各單位人員產(chǎn)生矛盾等情況。個(gè)人認(rèn)為,裝備部作為一監(jiān)管部門,首先要有服務(wù)意識,做好服務(wù)工作,其次才是技術(shù)指導(dǎo)等工作,作為一名管理技術(shù)人員,要善于協(xié)調(diào)各方面的事務(wù)、化解各方面的矛盾。建議裝備部全體人員多學(xué)習(xí),多進(jìn)行各方面的培訓(xùn),提高自身綜合素質(zhì),提高自身技術(shù)水平,提高執(zhí)行力,才能做好一名管理、技術(shù)人員。

      第四篇:2013年6月停車檢修個(gè)人總結(jié)

      6月份停車檢修個(gè)人總結(jié)

      2013年停車檢修原計(jì)劃在6月15日至7月3日期間內(nèi)實(shí)施,其中除因1#爐提前檢修、2#爐于17日停爐外,其余各單位檢修項(xiàng)目截止6月30日全部完成。從組織各單位審核確定檢修項(xiàng)目至6月30日期間問題及總結(jié)如下:

      一、計(jì)劃安排階段

      自4月25日開始下發(fā)通知各單位梳理編制檢修計(jì)劃,至5月31日簽批確定,總共耗時(shí)36天,且簽批后各單位計(jì)劃還有部分變動。整個(gè)計(jì)劃編制過程中存在問題如下:

      1、計(jì)劃編制總體進(jìn)度較緩,在一定程度上影響各單位檢修材料計(jì)劃的上報(bào)。

      2、各單位上報(bào)檢修計(jì)劃時(shí)不按要求格式填寫,并且填寫不完整(計(jì)劃項(xiàng)中的材料項(xiàng))導(dǎo)致反復(fù)多次,既增加工作量又影響總體進(jìn)度。

      3、初期組織編制檢修計(jì)劃時(shí)多次強(qiáng)調(diào),此次列入檢修的項(xiàng)目必須為停車才能實(shí)施的項(xiàng)目,而運(yùn)行中可以實(shí)施的檢修項(xiàng)不能列入,原則上盡可能的減少集中工作量,縮短檢修時(shí)間以保證公司生產(chǎn)計(jì)劃順利完成,且為后續(xù)檢修中的意外情況留有一定時(shí)間余量。但后續(xù)落實(shí)發(fā)現(xiàn)各單位不按要求執(zhí)行,仍有部分為日常檢修項(xiàng)目,且實(shí)際檢修中各單位均存在計(jì)劃不到的檢修項(xiàng)目,例如脫硫塔的檢修難度增加、廢鍋的吊裝更換、2#爐旋風(fēng)分離器檢修及電纜頭制作需延長停車時(shí)間等。

      二、檢修材料的準(zhǔn)備

      1、各單位上報(bào)的停車檢修材料計(jì)劃中含有部分日常檢修材料,沒做到專項(xiàng)任務(wù)專項(xiàng)計(jì)劃,加之總體材料計(jì)劃較多,采購中心接到計(jì)劃后無法區(qū)分輕重緩急,導(dǎo)致延誤部分材料的到貨時(shí)間。

      2、各單位上上報(bào)計(jì)劃較遲,且部分材料為特殊材料需一定的供貨周期,導(dǎo)致在停車前不能按時(shí)到貨。各單位上報(bào)材料計(jì)劃延遲與檢修項(xiàng)目計(jì)劃確定時(shí)間較遲也有一定關(guān)系。

      3、各單位上報(bào)給裝備部的停車檢修材料不完全,部分材料未報(bào),裝備部對未報(bào)材料部分跟蹤不到到貨情況,且個(gè)別單位在檢修中材料遲遲未到的情況下不聯(lián)系裝備部溝通,導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目檢修進(jìn)度遲緩。

      4、建設(shè)管理部在4月底就確定與一期管線碰口方案、計(jì)劃等事項(xiàng),但部分材料計(jì)劃在5月底才上報(bào),雖然此次必需材料從各單位找到借用且管線碰口任務(wù)順利完成,但總體上各段工作銜接不好。

      三、檢修中各部門協(xié)調(diào)配合方面

      檢修前各單位人員提出人員需求,裝備部召開專門會議討論確定后進(jìn)行安排,苯加氫焦油深加工協(xié)調(diào)人員也按時(shí)到廠。檢修過程中,各單位需裝備部人員現(xiàn)場協(xié)調(diào)等事宜,裝備部人員都能隨時(shí)在場解決,不存在推諉扯皮等現(xiàn)象,表現(xiàn)較好。調(diào)度中心協(xié)調(diào)此次各單位檢修中所需吊車、板車等車輛協(xié)調(diào)安排工作做的非常好,是一大亮點(diǎn),均按照原定作業(yè)計(jì)劃安排妥當(dāng),沒有影響各單位作業(yè)進(jìn)度。

      四、苯加氫焦油檢修中存在問題

      此次苯加氫焦油檢修主要以兩大工段的換熱器清洗、塔器檢查、焦油改制瀝青反應(yīng)釜側(cè)線改造、焦油擴(kuò)建項(xiàng)目與一起公用工程24項(xiàng)

      接口甩頭為主。實(shí)際檢修中存在的主要問題有:

      1、苯加氫有三臺換熱器封頭打開后發(fā)現(xiàn)管程管道內(nèi)大部分堵死,污垢中含有棉絮、泥沙、少量藻類,銹渣等。其余換熱器主要污垢為水垢和銹渣,并結(jié)合附著在管板及管道內(nèi)壁。

      2、改制瀝青反應(yīng)釜側(cè)線改造所需閥門遲遲未到貨,導(dǎo)致側(cè)線改造項(xiàng)目仍存有問題。

      3、此次檢修對部分管道、閥門、容器等重點(diǎn)部位進(jìn)行測厚,發(fā)現(xiàn)部分管道拐點(diǎn)、流速溫度較高等部分減薄量較大,加之部分彎頭在制作過程中就存在壁厚差問題,存在一定隱患。

      4、焦油蒸餾工段一臺真空循環(huán)泵機(jī)組中的一個(gè)汽液分離罐因封頭焊縫部位腐蝕需更換封頭,現(xiàn)場判斷此罐為壓力容器,而現(xiàn)場施工人員對此認(rèn)識不夠,現(xiàn)場要求更換時(shí)做好切口平整并打磨坡口,焊接及檢測均按照壓力容器相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

      5、檢修人員水平參差不齊,技術(shù)水平好的人員較少,說明平時(shí)不重視對檢維修人員的培訓(xùn)。

      五、以上四個(gè)方面為個(gè)人參與此次停車檢修從計(jì)劃編制到苯加氫檢修中存在的主要問題。雖然此次檢修任務(wù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成,但檢修質(zhì)量不高,所擁有的各項(xiàng)資源并未充分發(fā)揮,以及溝通配合等方面存有問題。針對以上問題,以及為以后檢修工作水平的提高,提出以下建議:

      1、下一次化工板塊停車檢修前期計(jì)劃編制需提前,檢修項(xiàng)目的確定至具體停車時(shí)間之間至少留出一個(gè)月到一個(gè)半月的時(shí)間,充分留

      給各單位上報(bào)材料計(jì)劃時(shí)間及采購中心采購到貨時(shí)間,保證能在停車前材料到貨,以及各單位外協(xié)檢修項(xiàng)目能及時(shí)招標(biāo)或聯(lián)系外單位等工作,不能影響檢修進(jìn)度及質(zhì)量。

      2、前期準(zhǔn)備階段的各項(xiàng)要求,各單位參會人員不重視,不能完全將各項(xiàng)具體要求傳達(dá)至下屬各部門執(zhí)行人員,造成工作要求、思想不能統(tǒng)一,配合出現(xiàn)偏差。以后再有此類要求,裝備部要形成會議紀(jì)要等文件簽發(fā),對不按要求執(zhí)行的進(jìn)行處罰,堅(jiān)決做到思想統(tǒng)一,步調(diào)一致。

      3、對有工作聯(lián)系的其他部門要加強(qiáng)溝通,溝通要注意及提高方式方法。明確雙方工作范圍及職責(zé),互相配合不影響工作。

      4、對此次檢修中各部門或人員配合好的方面進(jìn)行學(xué)習(xí),繼續(xù)保持并提高。

      5、根據(jù)苯加氫此次換熱器打開的情況看,腐蝕及堵塞比較嚴(yán)重,如果不加以改善循環(huán)水水質(zhì)問題,離下次再清洗時(shí)間不遠(yuǎn)。建議此次檢修結(jié)束后,從源頭查找原因,提出解決方案。

      6、苯加氫焦油此次測厚問題,需在此次檢修完后,組織專門人員參照實(shí)際運(yùn)行工藝參數(shù)等進(jìn)行計(jì)算,對存在隱患的部分做到心中有數(shù),并及早提出備用方案。

      7、苯加氫此次檢修曝露出檢修力量薄弱,建議加強(qiáng)對自身人員的培養(yǎng),要善于發(fā)現(xiàn)人才培養(yǎng)人才,不能遇事就外找。

      8、裝備部各分片專工此次檢修過程中存在對現(xiàn)場情況不完全掌握,項(xiàng)目落實(shí)不完全,與各單位人員產(chǎn)生矛盾等情況。個(gè)人認(rèn)為,裝

      備部作為一監(jiān)管部門,首先要有服務(wù)意識,做好服務(wù)工作,其次才是技術(shù)指導(dǎo)等工作,作為一名管理技術(shù)人員,要善于協(xié)調(diào)各方面的事務(wù)、化解各方面的矛盾。建議裝備部全體人員多學(xué)習(xí),多進(jìn)行各方面的培訓(xùn),提高自身綜合素質(zhì),提高自身技術(shù)水平,提高執(zhí)行力,才能做好一名管理、技術(shù)人員。

      第五篇:檢修扭虧為盈措施

      熱電檢修扭虧增盈措施

      一、節(jié)約使用備品備件。

      1、本著一切從緊的原則,嚴(yán)格控制成本,將各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)分解落實(shí)到人、到班組,并與個(gè)人市場化工資掛鉤。

      2、嚴(yán)把材料、備件發(fā)放制度。做到交舊換新,做到能修理后繼續(xù)使用的絕不換新。

      二、消耗備件大的設(shè)備,制定有力措施。

      1、嚴(yán)把備件質(zhì)量關(guān)。與廠家溝通改變加工工藝,備件到貨后仔細(xì)驗(yàn)貨。

      2、優(yōu)化工藝操作。降低因工藝操作造成的設(shè)備損壞。

      3、加大潤滑管理。關(guān)鍵設(shè)備做到天天檢查。

      三、技術(shù)革新,大膽使用新型材料。

      1、改造4#5#爐循環(huán)泵、硫銨泵機(jī)械密封為填料密封。降低備件費(fèi)用,減少工藝、檢修的工作量。

      2、改造4#5#爐刮板給煤機(jī)主動輪轉(zhuǎn)子。延長軸承使用壽命。

      3、脂潤滑油杯低費(fèi)用改造。便于操作人員加油、從而延長設(shè)備使用壽命。

      4、通過質(zhì)詢大膽使用新型填料、墊片。降低設(shè)備、管線漏點(diǎn),減少材料消耗。

      5、球磨機(jī)進(jìn)出口做鑄石防磨層。遏制磨機(jī)漏煤造成的煤粉損失,也降低了因檢修所消耗的材料,同時(shí)也減輕了工藝、檢

      修人員的勞動強(qiáng)度。

      6、主要蒸汽系統(tǒng)電動閥電動裝置在開關(guān)閥門時(shí),經(jīng)常因行程原

      因?qū)㈤y門閥桿頂彎,同時(shí)因行程原因?qū)е麻y門不能完全關(guān)閉。車間通過大量工作選用新型電動裝置,遏制了因閥門關(guān)閉不嚴(yán)造成的蒸汽損失,同時(shí)降低了閥門的檢修維護(hù)費(fèi)用。熱電檢修2010-07-23

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